Machine Translated by Google Explorando Barreras, Facilitadores, Justificación y Métodos de Planificación para Total Productivo Implementación del Mantenimiento en la Producción Automatizada de Aviones Comerciales por David Michael Feliciano BSE Ingeniería Química, Universidad de Princeton , 2008 Presentado a la Sloan School of Management y la División de Sistemas de Ingeniería del MIT en Cumplimiento Parcial de los Requisitos para los Títulos de Maestría en Administración de Empresas wU y Maestría en Ciencias en Sistemas de Ingeniería YO. - 6 w=w - co zC yo En conjunto con el Programa de Líderes para Operaciones Globales del Instituto (.) (N U E V A J E R S E Y LL Tecnológico de Massachusetts , junio de 2015. LL 0, 0 2015 David M. Feliciano. Todos los derechos reservados. El autor otorga permiso al MIT para reproducir y distribuir públicamente copias impresas y electrónicas de este documento de tesis en su totalidad o en parte en cualquier medio conocido ahora o en el futuro. cl- _ CA ~ 1 -~ redacción de firma7 ) Firma de algunos División de Sistemas de Ingeniería NTSloan School of Management 8, 2015 821 Firma redactada .es Certificado por_ AdyenJ. Spear, Supervisora de Tesis Senior Leor) MUT Soan School of Management Certificado por Firma redactada Bruce G. Cameron, supervisor de tesis , director, profesor de laboratorio de arquitectura de sistemas, división de sistemas de ingeniería Aceptado por Firma redactada Munther A. Dahleh William A. Coolidge Profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación Presidente del Comité de Educación de ESD Aceptado por Firma redactada Maura HersoV, Directora del Programa de MBA Sloan del MIT Escuela de Administración Sloan del MIT Machine Translated by Google Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente 2 Machine Translated by Google Exploración de barreras, facilitadores, justificación y métodos de planificación para la implementación del mantenimiento productivo total en la producción automatizada de aviones comerciales por David M. Feliciano Presentado a la Escuela de Administración Sloan del MIT y al Departamento de Sistemas de Ingeniería el 8 de mayo de 2015 en Cumplimiento parcial de los requisitos para el Grado de Maestría en Administración de Empresas y Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas Resumen El programa 737 actualmente produce 42 aviones por mes y aumentará esa tasa de producción a 47 por mes para 2017 y 52 por mes en 2018 [ 1] [2]. Para ayudar a cumplir con estas tarifas, Boeing planea aumentar la cantidad de automatización en el taller que produce largueros delanteros y traseros para todas las variantes del 737 . Para mitigar los riesgos asociados con una mayor automatización, al equipo de diseño de automatización le gustaría implementar un enfoque para el mantenimiento y la operación del equipo conocido como Mantenimiento Productivo Total (TPM). Sin embargo , la justificación del TPM no estaba clara y no existía una estrategia de implementación . Por lo tanto, el enfoque de esta tesis es aclarar la justificación de TPM, comprender cómo TPM podría afectar el sistema de producción , identificar las barreras y los facilitadores de la implementación de TPM en Boeing y presentar un plan de implementación de TPM que sea apropiado y efectivo para el particular . contexto en el que se ejecutará . Un análisis de los datos y prácticas de mantenimiento actuales , estudios de casos dentro de la fábrica actual y un análisis cualitativo del futuro sistema de producción sugieren que TPM podría proporcionar muchos beneficios cuantitativos y cualitativos y que el nuevo sistema de producción es un buen candidato para TPM. Los resultados de un modelo de eventos discretos muestran que TPM presenta un riesgo mínimo de interrumpir el futuro sistema de producción . Los resultados de una encuesta de empleados muestran que los factores más importantes para la implementación exitosa de TPM están relacionados con la planificación y la creación de soporte antes de la implementación. Estos hallazgos influyeron en el diseño del plan de implementación de TPM presentado en esta tesis, que se enfoca inicialmente en la construcción de soporte, planificación y capacitación. A medida que la industria de las aerolíneas adopta equipos automatizados en respuesta a una mayor competencia, TPM puede convertirse en una estrategia importante para mantenerse competitivo. Los análisis multifacéticos demostrados en esta tesis para justificar TPM, el método de encuesta utilizado para comprender las barreras específicas de la empresa y los facilitadores de TPM, y el método para diseñar un plan de implementación de TPM personalizado basado en los conocimientos de estos análisis pueden servir como un modelo general para implementar TPM dentro de Boeing y dentro de la industria aérea más amplia . Director de tesis : Bruce G. Cameron Cargo: Director del Laboratorio de arquitectura de sistemas y profesor de la División de sistemas de ingeniería Supervisor de tesis : Steven J. Spear Título: Profesor titular, MIT Sloan School of Management 3 Machine Translated by Google Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente . 4 Machine Translated by Google Agradecimientos Quisiera agradecer al Programa de Líderes para Operaciones Globales por su apoyo a esta trabajar. También me gustaría agradecer a The Boeing Company por su apoyo a este trabajo. los liderazgo y apoyo de Aaron Jones y Bruce Moravec hizo mi pasantía y este proyecto posible. El equipo de diseño del que formé parte me brindó toneladas de apoyo y educación, especialmente Punit Shivji, Tim Thornton, Gavin Smith y Evan Johnson. yo no hubiera aprendido _ una décima parte de lo que aprendí sobre el sistema de producción si no hubiera sido por su extensa conocimiento y enseñanza paciente . Megan Taylor me enseñó mucho sobre Boeing Company y _ fue un gran amigo durante mi tiempo en Boeing. Jeff Adams y Gail Jezek de Renton El equipo de planificación de TPM fue fundamental para ayudarme a aprender sobre TPM y también se volvió bueno amigos. ¡Gracias a todos! Quisiera reconocer a mis dos asesores de tesis , Bruce Cameron y Steve Spear , quienes me apoyó durante mi pasantía. Bruce me brindó mucha orientación y práctica . consejos y Steve Spear me ayudaron a entender cómo convertir mi experiencia en una tesis. La comunidad LGO fue una increíble fuente de amistad y apoyo durante todo el internado. Pasé un tiempo increíble en Seattle con Ammar Asfour , Esther Mangan y Erik . Charpentier. Ellen Ebner siempre estuvo dispuesta a escuchar mis experiencias, contrastarlas con las suyas . propio, y ofrecer consejos bien pensados . Finalmente , me gustaría agradecer a todos los LGO que me ayudaron _ y proporcionó comunidad a través de visitas, llamadas telefónicas y blogs. A pesar de que estábamos separados por muchos kilómetros nunca nos separamos . Agradezco el apoyo de mis padres , hermano y hermana . no hubiera llegado tan lejos _ _ _ sin tu amor Siempre creíste en mí y me apoyaste durante mis muchos años de educación, por lo que estoy eternamente agradecido. Todos ustedes fueron la última fuente de aliento . cuando más lo necesitaba . Por último, me gustaría agradecer a mi prometida Elizabeth Cespedes . Ella fue mi compañera de aventuras durante el verano de Seattle y mi compañero de tesis cuando regresé a Cambridge . no tengo el _ palabras para expresar lo increíblemente bendecido que soy de tenerte en mi vida . 5 Machine Translated by Google Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente 6 Machine Translated by Google Contenido RESUMEN .................................................. .................................................... ................................................ 3 AGRADECIMIENTOS. ........................................................................................................................ 5 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN ............................................... .................................................... .............. 11 1.1 ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO ........................................... ............................................. 11 1.2 PROBLEMAS DE ESTADO _ _ _ _ _ _ .................................................... .................................................... .................. 11 1.3 VISTA GENERAL DE LA T ÉSIS ............................... _ _ ... ............................................................. ... .................................. 13 CAPÍTULO 2 : ANTECEDENTES ............................................... .................................. 2 .1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA .................................. _ _ _ _ .................................................... ............................... 2.2 ENSAMBLAJE ACTUAL DEL LARGADOR 737 EN RENTON ........................................... ............................................. 2.3 AUTOMATIZACIÓN DEL ENSAMBLE SPAR 737 EN RENTON ........................................... ............................. 15 15 dieciséis 18 2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL .................................................................. 20 CAPÍTULO 3: EL CASO DE TPM. .................................................................................................. 25 3.1 BENEFICIOS DEL TPM DOCUMENTADOS EN LITERATURA Y ESTUDIOS DE CASOS ....................................... 26 3.2 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACTUAL DEL TALLER SPAR ........................................... ..................... 27 3.3 A NÁLISIS ORGANIZACIONAL ............................................... .................................................... ......... 33 3.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA FUTURA TIENDA SPAR .................................................................. 35 3.5 RESUMEN Y DISCUSIÓN .................................................. _ _ _ .................................................... .................. 37 CAPÍTULO 4: MODELO DE EVENTOS DISCRETOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE PRODUCCIÓN DE LARGOS CON T PM _ .................................................... .................................................... ............................................................. 39 4.1 FORMULACIÓN DEL MODELO , ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................... 40 4.2 INVESTIGACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA A DIFERENTES DURACIONES DE PM .......................................46 4.3 INVESTIGACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA A LA VARIACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LA MÁQUINA ............ 52 4.4 INVESTIGACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA A LA DURACIÓN DE PM Y CONFIABILIDAD DE LA MÁQUINA ......................... 54 7 Machine Translated by Google 4.5 RESUMEN Y DISCUSIÓN _ _ _ _ .................................................... .................................................... ....... 58 CAPÍTULO 5: BARRERAS Y FACILITADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TPM EN BOEING........ 61 5.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA: IMPLEMENTACIÓN DE TPM , FACTORES DE ÉXITO Y BARRERAS .............. 62 5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y M ETODOLOGÍA DE LA ENCUESTA ...........................................................................63 5.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA .................................................... ............................................. 5 .4 C ON C L U S IÓ N ............................................... .................................................... .......................................... 66 68 CAPÍTULO 6: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE TPM EN EL FUTURO SISTEMA PRODUCTIVO.70 6.1 METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN TPM ........................................... ....... 6.2 MARCO PARA IMPLEMENTAR TPM .................................................... ...................................... 71 71 6.3 RECOMENDACIONES CLAVE PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA..................................................... 81 CAPÍTULO 7: RESUMEN Y PRÓXIMOS PASOS .................................................................................... 83 7.1 RESUMEN Y APLICABILIDAD G ENERAL 7.2 SUGERENCIAS DE TRABAJO FUTURO _ .................................................... ..................................... 83 .................................................... .......................................................... 85 R E HACER EN C ES. ...........................................................................................................................................87 APÉNDICE A: ENCUESTA DE FACTORES FAVORABLES Y BARRERAS DEL TPM ........... 91 CATEGORÍA Y FACTOR DE LA ENCUESTA Y DEFINICIONES .............................................................................. 91 8 Machine Translated by Google Lista de Figuras FIGURA 1 - ILUSTRACIÓN GENÉRICA DE LOS COMPONENTES DEL ALA ........................................... .......................................... dieciséis FIGURA 2 - ACORDES Y MALLAS SIENDO CARGADOS EN UNA MÁQUINA AUTOMATIZADA PARA EL ENSAMBLAJE ........................ 17 FIGURA 3 - CORRELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD SEMANAL Y EL TIEMPO EXTRA PARA TODAS LAS MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN SPAR CUATRO AÑOS _ _ _ _ _ _ ........................................... ........................................................ ........ ………. 29 FIGURA 4 - RESUMEN GRÁFICO DEL M ODELO DE EVENTO DISCRETO ....................................... ............................................. 40 FIGURA 5 - CURVA DE LA BAÑERA QUE REPRESENTA LA CONFIABILIDAD EN TÉRMINOS DE LA TASA DE FALLAS DEL EQUIPO [19] ............... 43 FIGURA 6 - REPRESENTACIÓN GENÉRICA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y UNA ETAPA DE PRODUCCIÓN EN EL AUTOMATIZADO FASE DE MONTAJE SU DE REPUESTO _ _ _ _ _ ....................................... ......... ..................................... 44 FIGURA 7 - TIEMPO DE INACTIVIDAD DEL SISTEMA VS. HORAS PM , L TBF = 32 HORAS...................................................................... 47 FIGURA 8 - SALIDA DEL SISTEMA VS. HORAS PM , L TBF = 32 HORAS. .......................................................................... 48 FIGURA 9 - SALIDA DEL SISTEMA VS. HORAS PM EN UNA VARIEDAD DE SUPUESTOS DE CONFIABILIDAD DE LA MÁQUINA ....... 50 FIGURA 10 - SALIDA DEL SISTEMA NORMALIZADA VS. HORAS PM EN UNA VARIEDAD DE SUPUESTOS DE CONFIABILIDAD DE LA MÁQUINA 50 FIGURA 11 - SALIDA DEL SISTEMA VS. TIEMPO DE INACTIVIDAD DEL SISTEMA , MF INDICA LA PORCIÓN DE EVENTOS QUE SON PRINCIPALES F A L U R A S .......................................... . .................................................... .................................................... . ............. FIGURA 12 - MTBF EN FUNCIÓN DE LAS HORAS PM REALIZADAS POR AÑO .................................................... ................ FIGURA 13 - SALIDA DEL SISTEMA EN FUNCIÓN DE PM Y M TBF ........................................... ............................................. 54 56 57 FIGURA 14 : GRÁFICO DE BARRAS QUE RESUME LA EXPERIENCIA TPM DE LOS ENCUESTADOS . LOS AÑOS PROMEDIO DE TPM LA EXPERIENCIA DEL GRUPO FUE DE 6,4 AÑOS............................................................................................................sesenta y cinco FIGURA 15 - RESUMEN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL TPM ........................................................................................... 72 FIGURA 16 - EJEMPLO DE UN ORGANIGRAMA DE ESTRUCTURA DE APOYO A TPM ....................................... .............. FIGURA 17 - RESUMEN DEL CICLO DE MEJORA DEL TPM ADAPTADO DE [10]........................................................ 79 Lista de tablas TABLA 1 - RESULTADOS Y BENEFICIOS DE TPM (ADAPTADO DE TPM: EL ESTILO OCCIDENTAL [10]) .......... 26 9 74 Machine Translated by Google TABLA 2 - RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DEL TPM DOCUMENTADOS EN LOS ESTUDIOS DE CASOS ....................................... ............................. 27 TABLA 3 - PARÁMETROS UTILIZADOS PARA DEFINIR LA RELACIÓN ENTRE PM Y MTBF ........................................... ............. 56 TABLA 4 - CATEGORÍAS Y FACTORES DE LA ENCUESTA ........................................... .................................................... ............ 64 TABLA 5 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN LABORAL DE LOS ENCUESTADOS ........................................... ............................. 66 TABLA 6 - RESUMEN DE LOS CINCO FACTORES MÁS FAVORABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TPM EN BOEING ........... 66 TABLA 7 - RESUMEN DE LAS CINCO PRINCIPALES BARRERAS MÁS GRANDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TPM EN BOEING .................................. 67 TABLA 8 - RESUMEN DE LOS CINCO FACTORES MÁS IMPORTANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TPM EN BOEING .......... 67 10 Machine Translated by Google Capítulo 1: Introducción 1.1 Antecedentes y motivación del proyecto Un equipo de Boeing en la fábrica 737 en Renton, WA , está diseñando una nueva producción automatizada para el larguero delantero y trasero del 737 . El nuevo sistema de producción aprovechará la automatización tecnología con el fin de reducir la huella del taller de reparación, aumentar la capacidad, aumentar la calidad, reducir las lesiones, reducir los días de flujo de construcción y reducir los costos unitarios . La investigación presentada en este tesis se centra en determinar cómo implementar mejor un enfoque de fabricación llamado Total Mantenimiento Productivo (TPM) , con la intención de aprovechar esta investigación para implementar TPM cuando llegue el momento de instalar y poner en marcha el nuevo sistema de producción. TPM es un enfoque integral del ciclo de vida para mantener y operar equipos que busca para eliminar fallas de equipos , defectos de calidad y pérdidas de productividad . El enfoque requiere toda la organización para participar en un esfuerzo estratégico para mejorar continuamente y prevenir degradación de los equipos. Para lograr estos resultados, TPM aprovecha varias herramientas y rutinas tales como el mantenimiento preventivo regular , el mantenimiento diario y la inspección realizada por operadores y sesiones de resolución de problemas en equipo . Lo que motiva todo el esfuerzo de TPM es la idea de que si se logra la máxima efectividad del equipo , entonces los costos de fabricación se reducen y el el negocio es más competitivo. El diseño del futuro sistema automatizado de producción de mástiles hace un uso extensivo de equipos y principios de diseño esbelto . Por lo tanto, para lograr la producción agresiva velocidades del programa 737 , el equipo automatizado debe operar con muy alta confiabilidad, calidad de salida y eficiencia de producción . Para garantizar que el sistema de producción pueda cumplir con estos expectativas, el equipo de diseño identificó TPM como una estrategia que podría permitir que el sistema equipos automatizados para operar con la máxima eficacia. En resumen, el equipo de diseño ve TPM como una estrategia importante para lograr un sistema de producción exitoso . 1.2 Declaración del problema Aunque el equipo de diseño vio TPM como una estrategia potencial para lograr el éxito en la fabricación y mitigar el riesgo, la justificación para la implementación de TPM no estaba clara, el impacto potencial de TPM en la productividad del sistema no fue entendido, las barreras y facilitadores para TPM no se entendían bien y no se conocía un método de implementación eficaz . 11 Machine Translated by Google definido. TPM es una estrategia compleja a largo plazo que requiere importantes recursos y compromiso de implementar con éxito. Sin una comprensión clara de los factores anteriores, las probabilidades de establecer y mantener con éxito un programa TPM eficaz son bajos. Esto se debe a que: " Sin una justificación clara , es difícil obtener aceptación y apoyo para TPM implementación por parte de las partes interesadas y organizaciones clave . " Sin comprender el impacto de TPM en la productividad del sistema , es difícil para el gerente de fabricación , liderazgo y organización de fabricación para estar motivado para apoyar TPM y comprometer recursos para ello. " Sin comprender los factores habilitadores y las barreras para la implementación de TPM , un TPM equipo de implementación no tendrá idea de por qué su implementación está fallando y no tienen orientación para crear un plan de implementación estructurado y efectivo . " Sin un plan de implementación , es poco probable que un programa TPM tenga éxito, ya que TPM es un estrategia compleja y a largo plazo que requiere el compromiso de muchas partes interesadas y una implementación escalonada y gradual . Además, no es un hecho que TPM sea en realidad la estrategia correcta para lograr éxito de fabricación para el nuevo sistema de producción . TPM requiere recursos significativos para implementar , y si vale la pena invertir estos recursos depende del diseño del _ sistema de producción , su estado de referencia antes de implementar TPM, los beneficios esperados de TPM y cómo TPM podría afectar la salida del sistema. Por lo tanto , investigar la justificación de TPM y sus impactos en la productividad del sistema son los primeros pasos clave que deben tomarse antes de investigar cómo implementar mejor el TPM. El objetivo de esta tesis , por lo tanto, es aclarar la justificación de TPM, entender cómo TPM podría impactar el sistema de producción , identificar estas barreras y facilitadores, y presentar un Plan de implementación de TPM que será apropiado y efectivo para el contexto particular en que se ejecutará . _ Las preguntas de investigación que se abordarán son las siguientes : * ¿Cuál es la justificación para la implantación de TPM en el nuevo sistema de producción de largueros ? " " 12 ¿Cómo afectará el TPM a la productividad del nuevo sistema de producción ? ¿Por qué la implementación de TPM tuvo éxito o fracasó en Boeing en el pasado? Machine Translated by Google * Qué tipo de marco se debe utilizar para implementar con éxito TPM en el futuro ¿Sistema de producción de mástiles ? El caso que sustenta la implementación de TPM se realizará a través de una revisión de la literatura , estudios dentro de la fábrica actual , análisis de datos de entrevistas y análisis de mantenimiento actual datos y prácticas. El impacto de TPM en la confiabilidad y el rendimiento del sistema de producción será explorado utilizando los resultados de un modelo de eventos discretos . Las principales barreras y facilitadores para TPM implementación en Boeing se entenderá a partir de una encuesta sobre este tema que se realizó el Expertos en TPM dentro de Boeing. Finalmente, se elaborará un marco para un plan de implementación paso a paso . presentado que se basa en los conocimientos clave obtenidos de los análisis descritos anteriormente. 1.3 Resumen de la tesis Esta tesis se divide en los siguientes capítulos, el contenido de cada uno se describe brevemente. Capítulo 2: Información básica : este capítulo proporciona los antecedentes necesarios para comprender el contexto en el que se desarrolló esta investigación . En este capítulo se presenta una breve descripción de los se presentará la industria de fabricación de aviones , se presentará el proceso actual de ensamblaje de largueros se describirán y se revisarán los aspectos clave del nuevo sistema automatizado de producción de mástiles . Capítulo 3: El caso de TPM : este capítulo presenta pruebas y análisis que justifican la implementación de TPM dentro del nuevo sistema de producción de mástiles en Renton. La evidencia y el análisis presentados en este capítulo incluirán los beneficios de TPM citados en la literatura y casos externos . estudios, análisis de datos de mantenimiento y prácticas de la tienda de spar actual , una organización análisis de los grupos de mantenimiento y fabricación de tiendas de repuestos , y un análisis cualitativo de la futura tienda de spar. Capítulo 4: Modelo de eventos discretos del sistema de producción de largueros automatizado con TPM - El La pregunta de investigación abordada en este capítulo es: ¿Cómo afectará TPM la confiabilidad y productividad del nuevo sistema de producción ? El impacto del mantenimiento preventivo y las fallas Las tasas del equipo automatizado en la salida del sistema se exploran utilizando un evento discreto . modelo. Los resultados de este modelo se utilizan para responder a la pregunta de investigación y proporcionar el "piloto" resultados necesarios para obtener apoyo y compromiso con TPM antes de la implementación. 13 Machine Translated by Google Capítulo 5: Barreras y facilitadores para la implementación de TPM en Boeing : este capítulo describe la metodología utilizada para determinar las barreras y facilitadores clave para la implementación de TPM que existen en Boeing. Describe las barreras clave y los factores habilitadores que se utilizan más adelante en la tesis para orientar el diseño y contenido del Plan de Implementación del TPM . Capítulo 6: Plan para implementar TPM en el futuro sistema de producción : en este capítulo se presenta un marco para implementar TPM en la planta de Boeing Renton . La pregunta clave que se aborda en este capítulo es: ¿Qué tipo de marco se debe usar para implementar con éxito el TPM en el futuro sistema de producción de mástiles ? Las ideas de los capítulos anteriores se utilizan para guiar el estructura y contenido del plan de implementación . Capítulo 7: Resumen y próximos pasos : este capítulo resume los hallazgos clave de esta tesis, analiza cómo estos hallazgos podrían ser aplicables en general dentro de la industria de las aerolíneas y proporciona sugerencias para el trabajo de seguimiento . 14 Machine Translated by Google Capítulo 2 : Antecedentes Este capítulo proporciona los antecedentes necesarios para comprender el contexto en el que se desarrolla esta investigación . tuvo lugar En este capítulo se hará una breve descripción de la industria de fabricación de aviones . presentado, se describirá el proceso actual de ensamblaje de largueros y los aspectos clave del nuevo Se revisará el sistema automatizado de producción de mástiles . 2.1 Descripción general de la industria Boeing es una empresa aeroespacial y de defensa líder, con más de 160 000 empleados en más de 65 países. En 2014, los ingresos fueron de $90,7 mil millones, lo que representa un crecimiento constante de $86,6 mil millones en 2013 y $ 81,6 mil millones en 2012 [3]. Boeing se divide en cinco unidades comerciales principales : Boeing Commercial Airplanes (BCA), Boeing Defence, Space & Security (BDS), Boeing Capital, Engineering, Operations & Technology (EOT) y Boeing Shared Services Group. BCA es el comercial división de aviación de Boeing y es responsable de desarrollar y fabricar cinco jets comerciales programas: 737, 747, 767, 777 y 787. Algunas grandes empresas , a saber , Boeing, Airbus, Bombardier y Embraer, dominan el industria de fabricación de aviones comerciales y competir agresivamente por cuota de mercado [3]. Dentro del gran segmento de fuselaje angosto de esta industria, Boeing y Airbus son las dos compañías dominantes y actualmente dividen este mercado en aproximadamente 50-50. En 2014 Boeing entregó 485 de sus 737 de pasillo único , igualando aproximadamente las 490 entregas de Airbus de su A320 de la competencia [4]. Además, Boeing tiene 4.284 pedidos pendientes para el 737 [5] en comparación con los 5.085 de Airbus. pedidos pendientes para sus aviones de un solo pasillo [6]. Además de las presiones competitivas de Airbus, BCA también puede enfrentar la competencia futura de nuevos participantes como Comac y United Aircraft . Corporación. Para mejorar su competitividad en el mercado de fuselaje estrecho grande , Boeing aumentó su tasa de producción de 737 a 42 aviones por mes en 2014 [1] y planea llegar a 47 por mes en 2017 y 52 por mes en 2018 [2]. Estos aumentos de tarifas ayudarán a Boeing a llenar su cartera de pedidos y competir por cuota de mercado en el mercado de fuselaje estrecho. I Aproximadamente definido como aviones a reacción de un solo pasillo con capacidad de asientos de 110 a 240 personas y alcances de 6.000 km a 8.000 km. 15 Machine Translated by Google Una estrategia que sigue Boeing para cumplir con estos aumentos de tarifas mientras reduce la fabricación costos y lograr nuevos estándares para la seguridad de los empleados y la calidad a la primera es implementar más automatización en sus sistemas de producción de aeronaves [3]. Con este fin, BCA lleva a cabo internamente investigación de automatización y se asocia con integradores de equipos externos para desarrollar, construir y instalar sistemas de fabricación automatizados listos para la producción . Uno de estos sistemas está siendo desarrollado para el taller de producción de largueros del 737 y se describe en una sección a continuación. Sin embargo, antes de describir el taller automatizado de largueros , una descripción general del proceso actual de ensamblaje de largueros es apropiada. 2.2 El conjunto de largueros del 737 actual en Renton Largueros son vigas de soporte que se extienden a lo largo de la estructura del ala . El ala 737 contiene dos largueros, uno delantero y otro trasero. Ambos largueros 737 se producen en la misma área de fábrica , o taller, en el fábrica de Rentón . Además de los largueros delanteros y traseros , el taller de largueros también fabrica los slats de borde de ataque que son superficies aerodinámicas en el borde de ataque de las alas. estos listones en combinación con los flaps del borde de fuga , modifican las características de sustentación y arrastre del ala. Ver Figura 1 para una ilustración general de cómo se integran estos componentes en un ala. Principal sol Resorte delantero anelfila primavera strnerswo Figura 1 - Ilustración genérica de los componentes del ala2 El taller de spar está dirigido por un gerente general y está organizado en áreas de producción que coincidir con los principales subensamblajes y declaraciones de trabajo para producir largueros traseros y largueros delanteros terminados con bordes de ataque y estriberas adjuntos3 . Cada turno en estas áreas es manejado por un 2 Fuente: http://www.nomenclaturo.com/tag/airplane-wing 3 Strakelets son estructuras que sujetan las luces de aterrizaje y rodaje a las alas de los aviones [28] di eci séi s Machine Translated by Google Gerente de área independiente . Por razones de propiedad , el diseño preciso , el orden de las operaciones y los detalles de cada taller no se pueden presentar ni tampoco la secuencia de producción general dentro del spar. tienda. Sin embargo, para proporcionar el contexto necesario para entender el proyecto de automatización tomando lugar en la tienda mástil, a continuación se presenta una amplia descripción de las principales áreas de producción . " Área de ensamblaje de largueros : las máquinas unen almas, cuerdas y accesorios de terminales para producir el subconjuntos principales que se convierten en los largueros delantero y trasero (consulte la Figura 2). * Área de Perforación y Relleno - Se perforan agujeros en los subensamblajes del larguero principal y varios se adjuntan soportes, accesorios y accesorios . * Área de Strakelet : se construyen los subensamblajes de Strakelet " Área del borde de ataque : el borde de ataque está integrado en el larguero delantero , lo que implica unir soportes y una piel de aluminio en el larguero delantero . El strakelet también está unido al mástil . en esta área * Área de sellado : los largueros delantero y trasero están sellados para proteger contra la intrusión de agua y combustible fugas Web Figura 2 : cuerdas y almas que se cargan en una máquina automatizada para su ensamblaje4 El mantenimiento de las herramientas y equipos en estos talleres está a cargo de la organización de mantenimiento, que es un recurso compartido. Hay un grupo de mantenimiento que se enfoca en dar servicio a las máquinas en el Área de ensamblaje Spar y otro grupo de mantenimiento que da servicio 4 Fuente: http://aerospace.firetrench.com/2011/10/boeing-737-program-begins-production-at-higher-rate/ 17 Machine Translated by Google los demás equipos y herramientas utilizados en el taller de spar . Sin embargo, ninguno de estos grupos está completamente comprometidos con el taller de spar, el mantenimiento es un servicio compartido por lo que los mecánicos de mantenimiento y los técnicos también brindan servicio a otras tiendas en la fábrica de Renton . Para cumplir con las nuevas tasas de producción , a Boeing le gustaría reducir la cantidad de tiempo necesario para fabricar los cuatro largueros (conocidos como juego de largueros ) necesarios para un juego de alas . Este requiere que el tiempo takt de estas áreas disminuya o el orden y la sincronización del flujo de material a través de las áreas cambian para que los días de flujo se puedan eliminar del proceso completando los pasos en paralela. Si bien el taller de spar actualmente contiene algunos equipos automatizados , el proceso de producción general tiene una cantidad significativa de perforación manual, ensamblaje y sellado . operaciones. La eliminación de ciertas operaciones manuales a través de la automatización es una estrategia para reducir lesiones, costos y aumento del rendimiento. Una mayor automatización puede cambiar la cantidad y el tipo del servicio de mantenimiento que requiere el taller de spar . Por último, reducir la huella física de la Se desea una tienda Spar , ya que esto abrirá espacio en la planta de la fábrica para nuevos proyectos y/o más . flujos de material óptimos . 2.3 Automatización del 737 Spar Assembly en Renton Como se describe en la Sección 2.1 Descripción general de la industria , la automatización del sistema de producción es una estrategia Boeing busca alcanzar tasas de producción más altas, reducir los costos de fabricación , reducir las lesiones y mejorar la calidad. Una oportunidad para aumentar el nivel de automatización y lograr estos objetivos fue identificado en el taller de 737 Spar y un equipo de diseño de Boeing ha estado trabajando con un externo integrador de equipos para evaluar, diseñar y construir el sistema de producción de largueros de próxima generación . Si bien aún no se determina el diseño final de todo el sistema de producción , ciertas fases del diseño son. Por razones de propiedad , el nuevo sistema de producción no se puede presentar en detalle. Sin embargo, a continuación se presentan amplias descripciones de las fases principales , propuestas y previstas . * Fase de subensamblaje de larguero automatizado : esta fase del proyecto de automatización reemplazará las actuales máquinas ensambladoras de largueros del Área de Ensamble de Largueros, con máquinas que incorporar tecnología más avanzada. Las nuevas máquinas tendrán un takt time más rápido , ocupan un espacio más pequeño y pueden incluir tecnología para garantizar un mayor rendimiento en el primer paso calidad. 18 Machine Translated by Google * Fase de borde de ataque : se están explorando diseños para automatizar la construcción de los listones de borde de ataque. El 737 tiene cuatro listones instalados en el borde de ataque de cada ala [7], y se está explorando una propuesta que utilizaría equipos automatizados para construir cada uno de estos listones en una línea paralela y luego unirlos al larguero delantero en una etapa posterior . en el proceso de producción Esta fase podría reducir las lesiones relacionadas con la construcción de vanguardia actual eliminar los días de flujo del proceso de construcción general y reducir los defectos de calidad . * Fase de sellado de largueros automatizado : se están explorando diseños para automatizar el sellado Procesos para los largueros delantero y trasero . En lugar de completar el sellado manualmente, los robots se usaría para completar la mayoría o todos los sellos de larguero. Se espera que todo el nuevo sistema de producción de mástiles ocupe una fracción del espacio que el ocupa el show de spar actual . Además, el flujo de material a través del nuevo taller de spar es se espera que siga un camino más eficiente , habrá menos amortiguadores intermedios, y el takt el tiempo en cada posición en el nuevo sistema será más corto que en la tienda actual . En resumen, el Se espera que el nuevo sistema de producción incorpore más principios de producción ajustada en su diseño. que el sistema actual . La mayor "delgadez" de estos sistemas productivos es uno de los factores motivadores detrás de la exploración de TPM para las prácticas de operación y mantenimiento de equipos . Debido a que el sistema es más eficiente, la productividad reducida del equipo automatizado , el equipo la falla o la mala calidad podrían afectar significativamente el rendimiento del sistema . Por lo tanto TPM es un enfoque atractivo de fabricación y mantenimiento ya que su enfoque es lograr el 100 % productividad, disponibilidad y calidad de los equipos . Si bien TPM podría implementarse en las tres fases presentadas anteriormente , el enfoque de este La tesis trata sobre la fase de subensamblaje de largueros automatizados . El análisis de la tienda Spar actual presentado en el Capítulo 3, se enfoca en el Área de Ensamblaje del Larguero ya que el trabajo realizado en el área es más similar a la de la Fase de Subensamblaje de Larguero Automatizado . El modelo de eventos discretos presentado en El Capítulo 4 también se basa específicamente en la Fase de subensamblaje de vigas automatizadas . Finalmente, el El plan de implementación de TPM presentado en el Capítulo 6 fue diseñado para implementarse en esta parte del el futuro sistema productivo . 19 Machine Translated by Google 2.4 Descripción general del mantenimiento productivo total TPM es un enfoque integral del ciclo de vida para mantener y operar equipos que busca para eliminar las fallas de los equipos , los defectos de calidad y las pérdidas de productividad (es decir, TPM busca lograr la máxima eficacia de los equipos ). El enfoque involucra a todos en el organización: desde gerentes de alto nivel hasta trabajadores de mantenimiento , grupos de apoyo y operadores en un esfuerzo estratégico para mejorar continuamente y prevenir la degradación de los equipos. Para lograr estos resultados, TPM aprovecha varias herramientas y rutinas , como el mantenimiento preventivo regular , el mantenimiento y la inspección diarios realizados por los operadores y las sesiones de resolución de problemas del equipo . Pero la filosofía subyacente de TPM es esta: si se evita la degradación del equipo mediante Esfuerzos de mejora continua e inspección y mantenimiento efectivos realizados por equipos pequeños, motivados y multifuncionales , entonces el equipo no se averiará , creará defectos o funcionará . por debajo de su velocidad nominal . Perseguir esta filosofía requiere un fuerte apoyo de la gerencia , capacitación y el uso continuo de actividades en grupos pequeños para lograr mejoras incrementales . motivador todo el esfuerzo de TPM es la idea de que si se logra la máxima efectividad del equipo , entonces los costes de fabricación se reducirán y el negocio será más competitivo . TPM también tiene los beneficios adicionales propugnados de crear una organización de aprendizaje y resolución de problemas y mejorar la moral y el trabajo en equipo5 El mantenimiento productivo total (TPM) comenzó en Japón en la Nippon Denso Company, parte del grupo Toyota , en 1971. El TPM se considera una evolución del mantenimiento preventivo , concebido originalmente en los Estados Unidos en la década de 1950 [8]. Seiichi Nakajima es considerado por muchos como el padre de TPM, quien fue pionero en el enfoque y difundió su influencia en Japón desde fines de la década de 1970. Nakajima enseñó que TPM descansaba sobre cinco pilares esenciales [9]: 1. Adopte actividades de mejora en grupos pequeños para aumentar la eficacia general del equipo (OEE) atacando seis grandes pérdidas (averías, pérdidas por configuración y ajuste , desperdicios y reelaboración, pérdidas por puesta en marcha, ralentí y paros menores , y velocidad reducida ). 2. Mejorar los sistemas de mantenimiento planificado y predictivo existentes. 5 Para obtener más información sobre los beneficios de TPM , consulte la Sección 3.1 Beneficios de TPM documentados en literatura y estudios de casos 20 Machine Translated by Google 3. Establecer un nivel de automantenimiento y limpieza realizado por operadores altamente capacitados . Esto se conoce como " Mantenimiento Autónomo ". 4. Aumentar las habilidades y la motivación de los operadores e ingenieros por individuo y grupo . desarrollo. 5. Iniciar técnicas de prevención de mantenimiento , incluido el diseño y la adquisición mejorados . El principio subyacente detrás de estos pilares es establecer rutinas y _ estructuras que previenen continuamente la degradación del equipo y mejoran continuamente el equipo prácticas de diseño y mantenimiento para lograr y mantener un funcionamiento impecable . TPM hace hincapié en que todos los activos de los que depende la producción se mantengan en óptimas condiciones y disponible para el máximo rendimiento [10], y mide el progreso hacia este objetivo mediante el seguimiento de un métrica conocida como eficacia general del equipo (OEE). OEE es una métrica que mide la medida en que un equipo está produciendo resultados en su _ _ límite teórico máximo . Se calculó multiplicando la disponibilidad del equipo, la tasa de calidad y eficiencia de rendimiento . La disponibilidad es la relación entre el tiempo de operación del equipo y el tiempo programado . tiempo de operación , se ve disminuido por el tiempo de inactividad del equipo . La tasa de calidad es la proporción de piezas buenas producido al total de piezas producidas, se disminuye por defectos de calidad . La eficiencia del rendimiento es la relación entre la tasa de producción real y la tasa de producción objetivo , se reduce al operar el equipo a una tasa inferior a la tasa objetivo . OEE es una métrica útil para medir el rendimiento general de equipo y comprender la eficacia del programa TPM. Además, debido a que OEE es compuesto por tres componentes distintos, puede proporcionar alguna orientación sobre lo que debe ser mejorado. Sin embargo, no proporciona suficiente información para determinar por qué el equipo puede desempeñarse en un nivel particular . Hay muchas fuentes que proporcionarán una descripción detallada de los componentes que componen _ _ TPM. Por lo tanto, si el lector desea una revisión detallada de los conceptos de TPM , hay numerosos fuentes para consultar , pero para los propósitos de esta tesis solo una descripción general de alto nivel de TPM se requieren conceptos . Por lo tanto, he seguido la metodología de una tesis anterior sobre este tema [11] y agrupó los conceptos principales de TPM en tres grupos: Mantenimiento Autónomo , Mantenimiento Planificado y Reducción de Mantenimiento . 21 Machine Translated by Google Mantenimiento Autónomo La idea central de este concepto es utilizar operadores de equipos para realizar inspecciones diarias de rutina , actividades de limpieza, lubricación y mantenimiento menor . Estas rutinas suelen desarrollarse _ y estandarizado cooperativamente por los operadores y el personal de mantenimiento . El grupo de mantenimiento capacita a los operadores en los procedimientos correctos para inspeccionar, limpiar, lubricar y realizar ajustes Dado que los operadores están familiarizados con el equipo y también interactúan con él a diario , están en la mejor posición para llevar a cabo este tipo de tareas menores de mantenimiento y detectar anomalías que requieren más atención técnica por parte de los profesionales de mantenimiento . De esta forma los operadores son transformados en "ojos y oídos" cuidadosamente sintonizados que ayudan al grupo de mantenimiento a realizar mejor. Los operadores también pueden tener la tarea de recopilar información diaria sobre la salud y rendimiento de sus equipos. A través de los operadores de mantenimiento autónomos también aprende más sobre el equipo, desarrollar habilidades más avanzadas y desarrollar un sentido de propiedad sobre su equipo. Al transferir estas tareas diarias a los operadores, no solo se mejora la condición del equipo mejorado, pero idealmente, el mantenimiento tendrá más tiempo para concentrarse en el mantenimiento planificado, el análisis de equipos y las actividades de diseño de equipos . Mantenimiento planificado (PM) La idea central de este concepto es reparar equipos y reemplazar componentes antes de que el equipo se estropea. Esto requiere que el mantenimiento coordine sus actividades de PM con programas de producción para acomodar el tiempo de inactividad planificado del equipo . La teoría detrás de por qué esto El tipo de mantenimiento que se prefiere es que a medida que aumenta el mantenimiento planificado , las averías no planificadas el mantenimiento disminuye y los costos generales de mantenimiento y las interrupciones de producción se reducen. En TPM, las rutinas de mantenimiento planificadas están bien documentadas y analizadas mediante mantenimiento . registros y datos de equipos para que puedan ser mejorados. Reducción de mantenimiento La idea principal de este concepto es reducir la cantidad total de mantenimiento que se requiere. Esto se logra a través de tres estrategias principales: diseño de equipos , mantenimiento predictivo , y actividades de mejora en grupos pequeños . En TPM, los pequeños grupos interfuncionales son frecuentemente Se utiliza para identificar y ejecutar ideas de mejora de procesos o equipos . personal de mantenimiento y los operadores forman equipos con el personal del grupo de apoyo necesario . Estos equipos utilizan su experiencia 22 Machine Translated by Google junto con datos de rendimiento y mantenimiento del equipo para identificar proyectos que mejorarán rendimiento del equipo y reducir el mantenimiento requerido . El mantenimiento predictivo utiliza sensores y herramientas de análisis avanzadas para recopilar datos que se pueden usar para predecir fallas en los equipos. Herramientas como termografía, ultrasonido , análisis de vibraciones , permiten a los técnicos detectar tempranamente señales de advertencia y puntos de fatiga para que puedan realizar reparaciones específicas antes de una falla catastrófica ocurre. El mantenimiento preventivo va más allá del mantenimiento planificado porque se basa en la condición real del equipo en lugar de un programa estático y , como resultado , reduce el mantenimiento carga. Finalmente, el diseño del equipo reduce los requisitos de mantenimiento en el futuro porque el el conocimiento obtenido del mantenimiento del equipo se incorpora a la próxima generación de diseños de equipos . A pesar de su nombre, TPM pretende ser una iniciativa líder en fabricación . TPM representa un nuevo actitud hacia el mantenimiento; en TPM el mantenimiento no es un centro de costos sino que se reconoce como un recurso valioso y una parte necesaria del sistema de producción . Esto se debe a que TPM juega un papel en hacer que el negocio sea más rentable y el sistema de fabricación más competitivo al mejorando continuamente la capacidad del equipo , así como haciendo la práctica de mantenimiento más eficiente [11]. Para obtener todos los beneficios de TPM, debe aplicarse en las situaciones adecuadas y , por lo tanto , antes de la implementación , se debe considerar si TPM tiene sentido para un sistema de fabricación en particular . Para los sistemas de fabricación de flujo continuo con poco o ningún amortiguador TPM probablemente proporcionar beneficios significativos . Un sistema de fabricación que aprovecha ampliamente la automatización Es probable que el equipo también se beneficie de TPM. Si un sistema de producción está plagado de altos cantidades de tiempos de inactividad no planificados o defectos de calidad y recopilación de datos limitada , entonces TPM los beneficios pueden ser muy significativos. No es probable que TPM tenga grandes beneficios para los sistemas de producción que se componen de pequeños talleres donde la mayor parte del trabajo es manual. Además, si una pieza de equipo automatizado no representa el cuello de botella en un sistema de producción y hay tiempo suficiente para reparar el equipo antes de afectar el resto del sistema de producción , entonces TPM puede no estar justificado ya que aumentar la confiabilidad no se traducirá en ganancias económicas . TPM es un compromiso a largo plazo y requiere mucho tiempo y esfuerzo de muchas personas para implementarlo. Por lo tanto, 23 Machine Translated by Google para los sistemas de fabricación descritos anteriormente , podría ser más fructífero identificar y eliminar cuellos de botella en los procesos , mejorar la capacitación de los trabajadores, eliminar las fuentes de variabilidad relacionadas con componentes, o implementar otros principios esbeltos , como la racionalización del flujo de productos . Para determinar si un sistema de producción es apropiado para TPM la naturaleza del sistema de producción se debe considerar (es decir , grado de automatización, existencia de amortiguadores, flujo de producto a través del sistema, etc.) y se deben recopilar y analizar datos sobre el estado actual del sistema . si un sistema de producción tiene un diseño que es apropiado para TPM pero la confiabilidad, calidad de salida y la eficiencia de producción de ese sistema ya es alta , entonces es posible que no se requiera TPM . Por ello, en el siguiente capítulo se analiza el estado actual del Área de Montaje de Largueros , la fabricación y organizaciones de mantenimiento , y la futura Fase de Subensamblaje de Larguero Automatizado para determinar si TPM es una estrategia adecuada para el nuevo sistema automatizado de producción de mástiles . 24 Machine Translated by Google Capítulo 3: El caso de TPM El nuevo equipo de diseño del sistema de producción de mástiles identificó TPM como una estrategia prometedora para lograr éxito de fabricación, pero un análisis detallado y riguroso para determinar si TPM es realmente un No se llevó a cabo la estrategia adecuada . Tal análisis es importante porque, como se describe en la sección anterior, los beneficios que producirá TPM dependen de los detalles particulares del sistema de producción en el que se implementa . Además, TPM requiere mucho tiempo, recursos y esfuerzo para implementar, por lo que es importante asegurar que los beneficios potenciales de implementación justifican los costos de implementación. Por lo tanto, este capítulo presentará un análisis que explora la justificación de la implementación de TPM en el futuro Automated Spar Fase de Subensamblaje . Una segunda razón por la que es importante explorar la justificación de TPM tiene que ver con la forma en que las personas y las organizaciones aceptan y adoptan nuevas ideas y procesos. Las etapas del compromiso marco desarrollado por Daryl Conner y Robert Patterson [12], describe cómo las personas dentro las organizaciones aceptan y adoptan una nueva idea o cambio organizacional como TPM. esta compuesto _ de tres fases, la "Fase de Preparación ", la " Fase de Aceptación " y la "Fase de Compromiso ". A medida que las personas pasan de una fase a otra , atraviesan "umbrales". Por ejemplo, durante la gente de la fase de aceptación debe realmente comenzar a comprender el cambio y desarrollar una actitud positiva percepción del cambio al sopesar los costos y beneficios con el fin de romper con la " Umbral de Acción " y en la Fase de Compromiso . Por lo tanto, para moverse por el etapas de compromiso y abrazar la implementación de TPM , las personas no solo deben comprender qué es TPM , pero deben comprender los beneficios y la justificación de TPM. este modelo de cambio organizacional sugiere que sin esta clara justificación será difícil conseguir comprar y apoyo material para la implementación de TPM de partes interesadas y organizaciones clave . Dado que no está claro si TPM es una estrategia adecuada para lograr el éxito de fabricación en el nuevo sistema de producción y dado que la aceptación es un requisito previo para la implementación de TPM , la investigación La pregunta que busco abordar en este capítulo es : * ¿Cuál es la justificación para la implantación de TPM en el nuevo sistema de producción de largueros ? Este capítulo presenta evidencia y análisis que justifican la implementación de TPM dentro de la nuevo sistema de producción de mástiles en Renton. La evidencia y el análisis incluirán los beneficios del TPM 25 Machine Translated by Google citado en la literatura y estudios de casos externos , análisis de datos y prácticas de mantenimiento de la taller de spar actual , un análisis organizativo del mantenimiento y fabricación del taller de spar grupos, y un análisis cualitativo del futuro spar shop . Un análisis cuantitativo del futuro _ Spar Shop seguirá en el próximo capítulo. 3.1 Beneficios del TPM documentados en literatura y estudios de casos IPS Ahuja ha escrito extensamente sobre TPM, y específicamente ha escrito extensamente sobre los beneficios de implementar TPM. En un capítulo de libro en el Handbook of Maintenance Gestión e Ingeniería [13 ] resume los beneficios de TPM en modem fabricación. Explica que "TPM potencia la participación de todos los empleados para mejorar disponibilidad, rendimiento, calidad, confiabilidad y seguridad de los equipos de producción " . estos beneficios TPM dentro del contexto de las necesidades cambiantes de la fabricación moderna y mayor competencia global para enfatizar que TPM es más necesario ahora que nunca. además _ a los beneficios citados anteriormente, también enumera otros beneficios como mejorar la cultura laboral y mentalidad, mejorar la productividad, darse cuenta de los requisitos de flexibilidad, un uso más eficaz de los humanos recursos y mejorar el desarrollo de los recursos humanos . Análisis de McKone, Schroeder y Cua [14] indican que TPM tiene un fuerte impacto positivo en múltiples dimensiones de la fabricación desempeño como posiciones de inventario de bajo costo , alta calidad interna y entrega receptiva . La Tabla 1 resume los resultados que busca el TPM y los beneficios tangibles e intangibles que resultado de esos resultados. Resultados de TPM Beneficios del resultado _ Las máquinas funcionan cerca de la capacidad nominal Gastos de capital reducidos Las ideas de mejora son propuestas por los operadores Se promueve el sentido de propiedad y el éxito . La moral mejora. La producción y la calidad se maximizan. Extraño Las averías son raras y se logra un funcionamiento impecable . Las máquinas se adaptan a las las averías se convierten en oportunidades de aprendizaje. necesidades de nuestra gente . Los operadores y los Las máquinas mejoran más allá de "como nuevas" encargados del mantenimiento resuelven los problemas condición a lo largo del tiempo continua . Mayor potencial de rendimiento de los equipos Menos retrasos y paradas. Mejora de la autoestima y la moral. existentes . Buena y segura física y psicológicamente . de forma independiente. Limpieza y orgullo por la mejora ambiente de trabajo Mayores ganancias, mayor producción flexibilidad, requisitos WIP reducidos . Tabla 1 - Resultados y beneficios de TPM (adaptado de TPM: The Western Way [101]) 26 Machine Translated by Google Estudios de casos como el realizado por Chan et al . [15] documentar los beneficios tangibles de TPM , como una reducción en las paradas de la máquina y un aumento de las horas de capacitación para la habilidad mejora, así como beneficios intangibles como la mejora de la moral y el trabajo en equipo. mientras que el Los beneficios citados en estudios de casos como estos varían según el sitio , la implementación y la línea de base inicial de la planta, los resultados suelen ser positivos e impresionantes. La Tabla 2 resume la gama de beneficios documentado en múltiples estudios de caso . Los datos de la siguiente tabla provienen de artículos de revisión de Ahuja y Khamba [16] y McKone, Schroeder y Cua [14]. Beneficios obtenidos de TPM % de mejora Eficacia general del equipo 14-45% de aumento averías 50-90% Reducción Disponibilidad de equipos Productividad del equipo Aumento del 50% Defectos de proceso 65-90% Reducción Capacidad del equipo 25-40% de aumento Costos de mantenimiento 15-60% Reducción Salida de producción 22-50% de aumento Productividad Laboral Aumento del 40-50% Reducción de inventario Accidentes Sugerencias de empleados Aumento del 40-50% 45-58% Reducción 90-98% Reducción 32-65% de aumento Tabla 2 - Resumen de los beneficios de TPM documentados en estudios de casos Si se pudiera esperar que los beneficios citados en la literatura y los estudios de casos de TPM se materializaran en el futuro taller de producción de largueros 737 tras la implementación exitosa de TPM, entonces hay una fuerte justificación para apoyar TPM. Para comprender mejor si las oportunidades de _ _ estos tipos de beneficios existirán realmente , un análisis de la condición de referencia actual del mástil la tienda es necesaria. Dado que el nuevo sistema de producción de largueros no se ha construido ni instalado , Se llevó a cabo un análisis de referencia en el taller de spar actual . Aunque estos análisis no probar directamente que existirán oportunidades de beneficios de TPM en el futuro sistema de producción , pueden al menos proporcionar alguna indicación sobre si existirán las oportunidades de beneficios . 3.2 Análisis del estado actual del rendimiento de Spar Shop Comprender el estado actual del mantenimiento y el rendimiento de la máquina en el taller de reparación del 737 puede iluminar oportunidades reales donde TPM podría esperar generar beneficios para el futuro spar _ tienda. Por lo tanto, los datos de mantenimiento, máquina y fabricación en el taller de spar actual fueron analizados para determinar si existen oportunidades de mejora . Cualquier oportunidad de mejora 27 Machine Translated by Google que existen en la tienda actual podrían sugerir oportunidades de beneficios de TPM para el futuro spar sistema de producción y así reforzar el caso para la implementación de TPM . Correlación del tiempo de inactividad de la máquina con el tiempo extra Para determinar si TPM tenía el potencial de reducir los costos de fabricación en el taller de spar , se análisis para determinar la correlación entre el tiempo de inactividad de la máquina de producción de mástiles y el tiempo extra fue completado Si existe una fuerte correlación , se puede argumentar que TPM podría reducir costos de tiempo extra ya que TPM se enfoca en reducir el tiempo de inactividad del equipo. Esto proporcionaría _ fuerte justificación para TPM en el 737 spar shop ya que según un gerente de fabricación de esa tienda, "las horas extras son un motor y un motivador del comportamiento. Las métricas [de las horas extras] son consistentemente rastreado y discutido en reuniones diarias y semanales . [Tiempo extra] consideraciones influir en las decisiones de gestión ". Datos de tiempo de inactividad por hora para todas las máquinas de producción de mástiles actuales desde septiembre de 2011 hasta Se recopiló agosto de 2014 y se agregó por semana. Datos de horas extras para la producción de mástiles taller de máquinas durante ese mismo período también se recopiló y se agregó por semana. Un gráfico de que los datos junto con la línea de mejor ajuste se muestran en la Figura 3. El análisis de regresión lineal muestra que , de hecho , el tiempo de inactividad del equipo se correlaciona positivamente con el tiempo extra del taller . Mientras que la correlación es estadísticamente significativa (significación valor F de 5E-6), y la magnitud de la correlación El coeficiente es relativamente grande (cada hora de tiempo de inactividad se correlaciona con un aumento del 0,3 % de las horas extra), el valor R2 ajustado indica que el tiempo de inactividad solo representa alrededor del 12,5 % de la variación observada en las horas extra semanales (el valor R2 ajustado es igual a 0,125). Este análisis sugiere que hay otros factores importantes , además del tiempo de inactividad del equipo , que son importantes para predecir y controlar las horas extras de la tienda . El hecho de que haya semanas sin horas extras a pesar de experimentar más de 30 horas de tiempo de inactividad del equipo colectivo muestra que hay otros factores que se acumulan en la parte superior de los tiempos de inactividad del equipo para dar lugar a horas extras. Entrevistas con gerentes de manufactura e ingenieros industriales en el sitio confirman que , de hecho , hay otros factores no relacionados con la máquina tiempo de inactividad que puede resultar en horas extras , como ausentismo y piezas defectuosas o retrasadas . Por último, la decisión de programar horas extraordinarias es , en última instancia , una decisión de la dirección y, por lo tanto , está sujeta a variabilidad inherente del juicio humano . 28 Machine Translated by Google 45% 40% 35% 30% 25% , 9 ,* 020% * 15% * Prevenido 596 +* Horas extras 0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Tiem po de inactividad semanal de todas las máquinas Spar (hr) Figura 3 : correlación entre el tiempo de inactividad semanal y el tiempo extra para todas las máquinas de producción de vigas de más de cuatro años. Este análisis respalda la idea general de que minimizar el tiempo de inactividad del equipo, quizás con TPM, es una estrategia importante para controlar los costos de horas extras. También proporciona una correlación de orden aproximada coeficiente que podría usarse para desarrollar un análisis inicial de costo-beneficio de TPM sobre la base de reducción de horas extras . Sin embargo, dado que este análisis también muestra que el tiempo de inactividad del equipo por sí solo es un predictor débil del tiempo extra del taller , lo que reduce estrictamente el tiempo de inactividad futuro del equipo a través de TPM puede no resultar necesariamente en horas extras bajas a menos que se determinen las otras fuentes de horas extras y también controlado. Además, este análisis se completó a partir de datos sobre el spar actual taller de producción y puede ser una mala suposición pensar que esta relación se mantendrá para el futuro sistema de producción también. Finalmente, si las futuras máquinas de taller de producción de largueros son intrínsecamente confiable, entonces habrá poco espacio para que TPM genere ahorros de tiempo extra independientemente de qué tan fuerte es realmente la correlación entre la confiabilidad y las horas extraordinarias . A pesar de estas limitaciones, este análisis podría usarse para conectar las ideas de confiabilidad con costos de horas extras en la cabeza del gerente de manufactura . Cambiar modelos mentales como este puede ser un forma poderosa de cambiar el comportamiento y hacer que la fabricación se preocupe más por la confiabilidad y el TPM. Aunque este análisis se llevó a cabo con datos de la tienda de spar actual , todavía representa la suposición más razonable sobre qué tan fuerte podría ser la correlación entre el tiempo de inactividad y las horas extraordinarias . ser para el nuevo sistema de producción . De hecho, la sensibilidad de las horas extraordinarias a la confiabilidad de la máquina en el el taller futuro podría ser más alto como resultado de los aumentos planificados de la tasa de producción . si este es el caso , el valor de TPM para mantener una alta confiabilidad podría ser significativo. 29 Machine Translated by Google Análisis de mantenimiento planificado a no planificado A menudo se cita en la literatura de mantenimiento que el mantenimiento planificado es significativamente más barato que mantenimiento no planificado . Por lo tanto, los programas de TPM generalmente tienen como objetivo lograr un objetivo planificado a relación de mantenimiento no planificado de 80% a 20%. Para determinar si existe la oportunidad de _ _ _ TPM para mejorar este ratio en el taller de producción de largueros tres años de datos del mantenimiento se analizó la base de datos. Este análisis mostró que la relación promedio de mantenimiento planificado a no planificado fue de 56% a 44% para todas las máquinas de producción de mástiles entre los años 2011 y 2013. Si se acepta que una relación más cercana a 80/20 resultará en menores costos de mantenimiento y si se supone que una relación existirá una relación similar a la actual para el nuevo sistema de producción de mástiles , entonces TPM podría producir beneficios tangibles para el futuro sistema productivo . Determinar la relación ideal de reactivo y el mantenimiento planificado requeriría un análisis detallado , pero no es irrazonable aceptar que generalmente se prefiere un mayor porcentaje de mantenimiento planificado que no planificado . Finalmente, a la medida en que la proporción actual de mantenimiento planificado y no planificado es el resultado de las normas y procesos de la organización de mantenimiento, no es irrazonable suponer que una proporción similar podría evolucionar para el nuevo sistema de producción de mástiles . Por lo tanto, este análisis indica que TPM podría beneficiar el futuro sistema de producción y respalda la implementación de TPM . Precisión de los datos de mantenimiento Mantener datos de mantenimiento precisos y accesibles puede mejorar en gran medida el rendimiento diario de un sistema de fabricación . Estos datos se pueden utilizar para optimizar las actividades de mantenimiento y los costos de mantenimiento y ayudar a garantizar que el equipo en el que se basa la producción sea confiable . y mejorado continuamente . Por lo tanto, para determinar si existe una oportunidad de mejora se Se llevó a cabo un análisis de los datos de mantenimiento en el actual taller de producción de largueros . Este análisis analizó la precisión de los datos de mantenimiento registrados sobre las averías del equipo . Dado que TPM depende en gran medida de la recopilación y el uso de datos precisos de la máquina , la implementación exitosa de TPM por necesidad mejorará los sistemas de datos . Por lo tanto, si el taller de producción de largueros actual muestra evidencia de datos de mantenimiento inexactos , entonces existe una justificación para la implementación de TPM sobre la base de mejorar estos sistemas. 30 Machine Translated by Google Para determinar la precisión de los sistemas de datos de mantenimiento , la duración de los eventos de tiempo de inactividad registrados en la base de datos de mantenimiento se compararon con los tiempos de ciclo registrados por la máquina sistemas de recogida de datos . Si los sistemas de datos de mantenimiento son precisos, los tiempos de inactividad registrados en ese sistema deben coincidir con los datos de tiempo de ciclo registrados por las máquinas. Es decir, para una fecha y hora determinada de un evento registrado en la base de datos de mantenimiento , la duración de ese El evento debe coincidir con un tiempo de ciclo largo o una brecha entre operaciones en los datos de la máquina . sistema de recogida Veintisiete eventos de tiempo de inactividad registrados en la base de datos de mantenimiento para un solo larguero máquina de producción durante marzo de 2013 se compararon con los datos de la máquina del mismo período. Los datos de estas dos bases de datos no coincidían . Ignorar dos valores de tiempo de inactividad atípicos de la base de datos de la máquina , la discrepancia promedio entre las dos bases de datos fue de aproximadamente 30 minutos por evento y osciló entre un par de minutos y 3,2 horas. Una discrepancia promedio de 30 minutos es significativo dado que un turno dura solo 8 horas. Además, dado que estos 30 minutos discrepancia por evento se compone de cientos de eventos, una gran cantidad de errores sistémicos probablemente existe en la base de datos de mantenimiento . Es probable que el error exista en la base de datos de mantenimiento . ya que la base de datos de la máquina se registra automáticamente y los valores ingresados en el mantenimiento base de datos son ingresados manualmente por el personal de mantenimiento . La base de datos de la máquina requirió mucho tiempo de manipulación manual para cruzar compruébelo con la base de datos de mantenimiento . Por lo tanto, las limitaciones de tiempo impidieron el análisis de un mayor muestra de datos. Sin embargo, hay fuertes razones para creer que las conclusiones extraídas de incluso esta pequeña muestra de datos. En primer lugar, la creencia de que los valores de tiempo de inactividad registrados en el La base de datos de mantenimiento no refleja con precisión el tiempo de inactividad real de los activos . entrevistaron a varios gerentes de fabricación , ingenieros industriales e ingenieros de equipos . En segundo lugar, el proceso utilizado para registrar estos datos es propenso a errores ya que es manual y se basa en el personal de mantenimiento que completa un informe de trabajo después del hecho y recuerda con precisión cómo mucho tiempo que la máquina estuvo inactiva . En tercer lugar, no era raro encontrar registros de tiempo de inactividad en la base de datos de mantenimiento para la que no se registró ninguna duración . Finalmente, es probable que el el tiempo de inactividad percibido por el personal de mantenimiento no es lo mismo que el tiempo de inactividad real del sistema. Por ejemplo, cuando una máquina deja de funcionar, el operador puede tratar de solucionar el problema durante un par de minutos. minutos antes de llamar al despacho de mantenimiento . Luego, el personal de mantenimiento se tomará el tiempo para viajar a 31 Machine Translated by Google el activo antes de diagnosticar y solucionar el problema. En ese momento, la persona de mantenimiento puede viajar de regreso a su taller para registrar el trabajo. Mientras tanto , el operador de la máquina puede tener que ejecute rutinas de re-referenciación y cupones para asegurarse de que la máquina esté calibrada correctamente antes reanudando el trabajo en el mástil. El personal de mantenimiento sólo podrá considerar el tiempo desde que comenzó a trabajar en la máquina hasta que terminó como el tiempo de inactividad, pero en realidad hay un cantidad significativa de tiempo de inactividad adicional que la persona de mantenimiento no podría o no podría saber sobre La importancia de la recopilación de datos precisos para un programa TPM significa que si TPM se realiza de manera adecuada y implementó con éxito la precisión de los datos de tiempo de inactividad , además de la productividad y la calidad datos, sin duda se mejorará. TPM no solo necesitará una recopilación de datos precisa , sino que requerirá procesos efectivos para almacenar, analizar y hacer que los datos estén disponibles regularmente . Ya que el análisis anterior muestra que los datos de tiempo de inactividad recopilados en el taller de spar no son precisos , hay una oportunidad para que TPM mejore los sistemas de datos de mantenimiento. Resumen de los análisis del estado actual El análisis completado sobre el estado actual del sistema de producción de mástiles sugiere que puede haber algunas oportunidades para que TPM ayude a controlar los costos de horas extras, mejorar el tiempo planificado para relación de mantenimiento reactivo , y mejorar la precisión, la accesibilidad y el uso de la máquina datos de disponibilidad, calidad y productividad . Al sopesar cómo este análisis refuerza el caso de TPM , se debe tener en cuenta que las oportunidades tangibles identificadas en esta sección se basan en un análisis del sistema de producción actual y no en la producción futura de mástiles sistema. Sin embargo, los análisis en esta sección proporcionan la mejor indicación posible en este momento en que existe una probabilidad razonable de que TPM pueda conducir a beneficios tangibles para el futuro sistema de producción En esta sección no se monetizaron los beneficios potenciales de TPM , el análisis en esta sección solo buscó determinar si existen indicaciones razonables de que existen oportunidades de beneficios . Por lo tanto, el trabajo futuro podría incluir cuantificar o estimar los beneficios de manera más rigurosa. Para Por ejemplo, la correlación entre los tiempos de inactividad y las horas extraordinarias podría usarse para calcular ahorros de costos de orden de magnitud aproximado para mejorar la confiabilidad. Otra oportunidad para el trabajo futuro podría ser monetizar los ahorros de costos asociados con el aumento de la relación entre el mantenimiento planificado y el 32 Machine Translated by Google mantenimiento no planificado . Estos análisis podrían ser realizados por empleados de Boeing, ya que la publicación de estos análisis incluiría la divulgación de información confidencial sobre las tasas de mano de obra y horas extra . En contraste con los beneficios tangibles de TPM analizados en esta sección, en la siguiente sección los beneficios intangibles y los problemas organizacionales que justifican la implementación de TPM serán explorado 3.3 Análisis organizacional Amplias observaciones de los grupos de fabricación y mantenimiento dentro del spar actual tienda reveló oportunidades de beneficios intangibles que TPM podría proporcionar. Como se explica a continuación, dos oportunidades prometedoras para proporcionar beneficios intangibles están relacionadas con la mejora de la moral . y mejorar el trabajo en equipo. Mejorar la moral Las observaciones del personal de fabricación y mantenimiento en el taller de mástil indicaron que se puede mejorar la moral . Por ejemplo, durante las reuniones de Participación de los Empleados 6 (EI) hubo rara vez hay indicios de vitalidad o interés del grupo de 15 a 20 operadores y mecánicos que asistieron . Se suponía que estas reuniones movilizarían a los trabajadores de primera línea para asumir proyectos de mejora continua , pero en lugar de ideas fructíferas y entusiasmo, reuniones involucró a un grupo de personas sentadas en una sala de conferencias esperando que terminara la reunión para poder podría continuar con su día. En otro caso, el coordinador de Renton TPM estaba organizando una taller de mantenimiento autónomo (AMW) y estaba teniendo dificultades para tratar de reclutar personal de mantenimiento , mecánicos y operadores a participar. El AMW es una oportunidad para personas para limpiar e inspeccionar la máquina, identificar problemas e implementar la mejora del proceso ideas Dentro de una tienda con un alto grado de orgullo y moral, encontrar personas que participen en tales un evento hubiera sido fácil. Sin embargo, este no fue el caso, y varias personas respondieron que participarían solo si sus gerentes se lo requerían . Un último ejemplo de baja moral provino de una entrevista con un gerente de fabricación de la tienda Spar . Durante la entrevista 6 El programa de participación de los empleados (y las reuniones asociadas ) es una iniciativa de mejora continua en la que los trabajadores de primera línea forman pequeños equipos que se supone deben identificar oportunidades de mejora e implementar soluciones Las oportunidades de mejora generalmente están relacionadas con procesos, equipos o seguridad. 33 Machine Translated by Google expresó su frustración con sus trabajadores porque no estaban comprando en un importante cambio de programación de producción que ayudó a implementar y declaró que este cambio en realidad era provocando que se desarrolle una gran brecha entre él y los trabajadores de su tienda . Los costosos resultados de la baja moral pueden incluir una menor productividad, comportamientos contraproducentes , alto ausentismo y mano de obra poco comprometida. Dentro de un nuevo sistema de producción , la baja moral puede ser especialmente costoso. Esto se debe a que se necesita una fuerza laboral comprometida y motivada para aprender los nuevos procesos y tecnologías del nuevo sistema productivo . Una fuerza de trabajo altamente motivada con la moral alta también facilitará en gran medida la resolución de problemas durante el arranque y es más probable que mejoren continuamente el equipo y los procesos durante la producción en estado estable y cuando es necesario aumentar la tasa de producción . Un programa TPM efectivo puede mejorar la moral. Esto se debe a que TPM explícitamente coloca una alta valor en el trabajador de primera línea y establece estructuras , capacitación y procesos que permiten trabajadores para aumentar y aplicar su valor en sus funciones laborales diarias . Además, TPM mejora la moral porque crea oportunidades para un trabajo significativo al ofrecer a los trabajadores de primera línea tres cualidades clave : autonomía, complejidad y una conexión entre el esfuerzo y la recompensa. Dentro de TPM , el operador de la máquina tiene una gran autonomía para cuidar su máquina y mejorar proceso. Los equipos de resolución de problemas en pequeños grupos y la formación continua que TPM enfatiza introduce un grado saludable de complejidad. La oportunidad de trabajar duro para implementar una mejora de proceso y luego ver el impacto en la métrica OEE y ser recompensado el éxito de la gestión crea una fuerte conexión entre el esfuerzo y la recompensa. Finalmente, TPM aumenta la moral al mejorar el ambiente de trabajo en general haciéndolo más seguro y alentador un mayor grado de trabajo en equipo dentro y entre las organizaciones. Mejorar el trabajo en equipo Las observaciones del 737 Spar Shop respaldan la idea de que el trabajo en equipo se puede mejorar tanto dentro y entre las organizaciones de fabricación y mantenimiento . la relación de trabajo entre la fabricación y el mantenimiento se puede describir sucintamente como "Yo arreglo el equipo; usted lo opera ". Existía una estricta división de roles que se reforzaba con las afiliaciones sindicales . EI la participación del equipo fue una oportunidad para el trabajo en equipo entre organizaciones, pero el equipo de EI de la tienda Spar no incluía miembros de la organización de mantenimiento . Dentro de la fabricación 34 Machine Translated by Google organización, El teams también fue una gran oportunidad para el trabajo en equipo, pero como se describe en el En la sección anterior, las personas no participaron durante las reuniones del equipo El y no hubo ningún pequeño equipos que trabajan en proyectos de mejora continua durante el período de observación. Mejorar el trabajo en equipo tiene el potencial no solo de mejorar la moral, sino que puede conducir a más innovación y aumento de la productividad dentro del taller. Una fuerte característica de TPM es que _ fomenta el trabajo en equipo, tanto dentro de las organizaciones de mantenimiento y fabricación como entre las organizaciones. La forma principal en que lo hace es eliminando la actitud de " Yo arreglo, tú operar" y reemplazándolo con la actitud de que "todos somos responsables de la condición del equipo y operación". La forma en que esta actitud se aplica en la práctica es a través de una confianza en pequeños, cruzados equipos funcionales para la solución de problemas . El programa de mantenimiento autónomo también es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo está integrado en la estructura de TPM. Con operadores de mantenimiento autónomos toman en una pequeña cantidad de responsabilidad de mantenimiento y se espera que comuniquen el equipo problemas con el personal de mantenimiento y colabore con ellos para completar el análisis de la causa raíz , identificar soluciones y ponerlas en práctica. Cambiar la estrategia de fabricación y mantenimiento a una sistema que implementa rutinas que se basan en el trabajo en equipo podría ser eficaz para establecer mejor trabajo en equipo como un inquilino central de las organizaciones de fabricación y mantenimiento. Resumen El análisis organizacional del actual taller de producción de largueros del 737 identificó dos oportunidades para que TPM produzca importantes beneficios intangibles para el futuro sistema de producción de mástiles . La implementación de TPM tiene el potencial de mejorar la moral y el trabajo en equipo. Ambos beneficios respaldan el caso de la implementación de TPM en el futuro sistema de producción , ya que un alto Se requerirá un nivel de moral y trabajo en equipo para operar y mantener el complejo de manera efectiva . equipo, diagnosticar y resolver problemas durante el arranque y mejorar continuamente el sistema a medida que aumentan los objetivos de la tasa de producción . En la siguiente sección , presentaré un análisis cualitativo del futuro sistema de producción de mástiles para explorar más a fondo el caso para la implementación de TPM . 3.4 El análisis cualitativo de Future Spar Shop TPM da como resultado las mayores ganancias cuando se aplica en un sistema de producción que aprovecha una gran cantidad de automatización o máquinas, y está diseñado para tener un flujo continuo de material, suministro justo a tiempo , bajas cantidades de buffer o WIP, y otras características lean . Esto se debe a que en tal 35 Machine Translated by Google sistema , la confiabilidad, la productividad y la calidad de salida de las máquinas se vuelven cruciales para cumplimiento de los objetivos de producción . En un sistema esbelto, la producción perdida por un mal funcionamiento máquina es difícil, costosa o imposible de recuperar y por lo tanto, sistemas como TPM, que asegurar que el equipo funcione sin fallas, generalmente representan buenas propuestas de valor . El nuevo sistema de producción de mástiles aprovecha los principios lean y se basará en equipos automatizados ; por lo tanto, desde una perspectiva cualitativa , TPM parece estar bien alineado con el diseño del nuevo sistema de producción . El nuevo sistema de producción de mástiles reemplazará las actuales máquinas de producción de mástiles con mayor maquinaria de alto rendimiento, más avanzada y más compleja . También puede utilizar robots automatizados . para construir el borde de ataque del ala y sellar el larguero , los cuales se hacen manualmente en la actualidad. Por lo tanto, el nuevo sistema de producción de mástiles no solo representa un aumento potencialmente grande en la cantidad de equipo automatizado, por lo menos introducirá más rápido y más complejo maquinaria. Ante esta realidad, la cantidad y complejidad de los trabajos de mantenimiento en el futuro spar tienda podría aumentar. TPM representa puede abordar los desafíos futuros relacionados con la cantidad y complejidad de trabajo de mantenimiento En primer lugar, dado que TPM se centra en la búsqueda de acciones preventivas o predictivas mantenimiento sobre el mantenimiento reactivo, ofrece una estrategia para ayudar a la organización de mantenimiento administrar mejor el trabajo de mantenimiento adicional que podría resultar de una afluencia de nuevos equipo automatizado . En segundo lugar, el enfoque de TPM en la evaluación y mejora continua de habilidades . puede ayudar tanto al personal de mantenimiento como al de fabricación a lidiar con la mayor complejidad de la automatización El futuro sistema de producción de mástiles también se está diseñando para que sea más eficiente que el sistema actual . Eso contará con una línea de flujo continuo con menos búfer en línea y un tiempo takt más rápido que el actual sistema. Si bien estas características darán como resultado un sistema más eficiente y productivo , también significa que el sistema podría ser más sensible a las interrupciones. Dado que el objetivo de TPM es minimizar interrupciones de la máquina al apuntar al 100 % de confiabilidad, 100 % de productividad y 100 % de calidad de salida , TPM representa una estrategia de mitigación de riesgos para el nuevo sistema de producción . Equipo de minimización interrupciones en un futuro sistema de producción , que podría ser más sensible a las interrupciones, es 36 Machine Translated by Google especialmente importante ya que probablemente aprovechará más equipos automatizados que los actuales sistema. Un análisis cualitativo del futuro sistema de producción de mástiles revela que TPM está bien alineado con el diseño basado en su uso extensivo de equipos automatizados y principios de diseño esbelto . TPM puede ayudar a administrar mejor la cantidad, el costo y la complejidad del mantenimiento al enfatizar un estrategia de mantenimiento proactivo e inversión en el desarrollo de habilidades de los empleados. también puede ayudar mitigar los riesgos de interrupción de la producción al garantizar un funcionamiento impecable del equipo. 3.5 Resumen y discusión El análisis presentado en este capítulo tiene como objetivo explorar la justificación del TPM implementación dentro del nuevo sistema de producción de mástiles en Renton. Entendiendo el potencial beneficios de TPM es importante ya que TPM requiere mucho tiempo y esfuerzo para implementarlo. Comprender la justificación del TPM también es importante porque, de acuerdo con las Etapas de Marco de compromiso , se necesita una justificación clara para obtener aceptación y apoyo material para implementación TPM . La justificación del TPM se exploró mediante un análisis combinado que incluía: una revisión de literatura de beneficios y estudios de casos externos ; un análisis de los datos de mantenimiento y prácticas en la actual tienda de spar ; un análisis organizacional del mantenimiento y _ grupos de fabricación ; y un análisis cualitativo de la futura tienda Spar . La revisión de la literatura y los estudios de casos indicaron que TPM podría generar muchos resultados tangibles significativos. y beneficios intangibles. El análisis de los datos y prácticas de mantenimiento del taller de spar actual. mostró que puede haber oportunidades para que TPM controle los costos de horas extra, reduzca el mantenimiento costos (al mejorar la relación de mantenimiento planificado a reactivo ), y mejorar la precisión de datos de tiempo de inactividad de la máquina . Sin embargo, la principal limitación de estos análisis del estado actual es que se realizaron en el sistema de producción actual y , por lo tanto , pueden no ser válidos para el futuro sistema de producción Sin embargo, proporcionan las mejores indicaciones de oportunidades para los beneficios de TPM . posible en este momento. El análisis organizacional destacó oportunidades para que TPM mejore la moral y el trabajo en equipo dentro de la tienda de spar . Finalmente , el análisis cualitativo del futuro sistema productivo mostró que 37 Machine Translated by Google TPM es una estrategia de fabricación bien alineada para implementar porque puede ayudar a administrar la cantidad, el costo y la complejidad del trabajo de mantenimiento , así como a mitigar los riesgos de interrupción del equipo asociados con la mayor automatización y el diseño esbelto . 38 Machine Translated by Google Capítulo 4: Modelo de eventos discretos del spar automatizado Sistema de Producción con TPM El capítulo anterior buscó comprender la justificación de la implementación de TPM en el futuro sistema productivo a través de una serie de análisis que iban desde amplios (revisión de literatura de beneficios) a específicos ( análisis cualitativo del futuro sistema de producción ). Las conclusiones de ese capítulo son importantes para proporcionar la razón fundamental para pasar de la fase de aceptación a la Fase de Compromiso dentro del marco de las Etapas de Compromiso , pero pueden no ser suficientes avanzar a través de la Fase de Compromiso hacia la implementación total . Esto se debe a que el La Fase de Compromiso implica la ejecución de pilotos a pequeña escala que permitan a las partes interesadas experimentar con el cambio y comprender cómo afectará a su organización o sistema . Comprensión cómo va a impactar un cambio en el sistema de esta manera es un paso importante antes de invertir grandes cantidades de tiempo y recursos para su plena implementación. Por lo tanto, la pregunta de investigación abordado en este capítulo es: * ¿Cómo afectará TPM la productividad del nuevo sistema de producción ? La respuesta a esta pregunta es importante para obtener un compromiso total antes de ejecutar el TPM plan de IMPLEMENTACION. Idealmente, la implementación de TPM mejoraría la confiabilidad de la máquina , aumentaría la productividad y lideraría para bajar los costos de producción . Sin embargo, si las actividades de mantenimiento preventivo son demasiado frecuentes o demasiado La salida del sistema , que consume mucho tiempo , podría verse afectada negativamente ya que la redundancia del sistema ( medido por la cantidad de equipo de automatización de repuesto disponible) está temporalmente disminuido Por otro lado , si las actividades de mantenimiento preventivo no son efectivas o no lo suficientemente frecuente , esto podría conducir a una degradación acelerada y mayores averías que reducir la salida del sistema . Para explorar estos efectos, un modelo de eventos discretos del sistema, que simula la salida del sistema durante un año entero , fue utilizado. En este modelo la duración, frecuencia e impacto de las medidas preventivas las políticas de mantenimiento pueden variar y el impacto en la confiabilidad y el rendimiento del sistema puede ser comprendido. Los resultados de este modelo se utilizarán para abordar la pregunta de investigación de este capítulo . 39 Machine Translated by Google y proporcionar los resultados "piloto" necesarios para justificar aún más el compromiso total antes del TPM implementación. 4.1 Formulación del modelo , entradas y salidas El nuevo sistema de producción aún no está construido, por lo que para explorar cómo TPM podría impactar la confiabilidad y el rendimiento del sistema se simuló utilizando un modelo de eventos discretos . un discreto El modelo de eventos simula la operación de un sistema como una secuencia discreta de eventos en el tiempo. Cada evento ocurre en un instante particular en el tiempo y marca un cambio de estado en el sistema [17]. Este El enfoque de simulación está bien equipado para ayudar a los usuarios a diagnosticar problemas y controladores de rendimiento en entornos complejos como los sistemas de fabricación. Por lo tanto, un modelo de evento discreto de la Se creó la Fase de subensamblaje de vigas automatizadas para determinar cómo los controladores relevantes para TPM tales como las actividades de mantenimiento preventivo y las tasas de falla de la máquina , afectan la producción de largueros del sistema. Un resumen gráfico del modelo se presenta en la Figura 4 y una descripción del modelo es _ proporcionado a continuación. Variables Preventivo Mantenimiento Equipo Tasa de fracaso suposiciones * Proceso de construcción - Diseño del sistema - Calendario de producción ~ * Políticas de desglose - Capacidad de salida del sistema (conjuntos spar ) - Disponibilidad de la máquina/ Tiempo de inactividad del sistema Figura 4 - Resumen gráfico del modelo de eventos discretos El software de modelado de eventos discretos ProModel se utilizó para crear una simulación de la Fase de subensamblaje de larguero automatizado . Este modelo se basa en las especificaciones de diseño reales de este sistema de producción . Incorpora información sobre el proceso de construcción , la secuencia de construcción, el programa de producción anual , el tiempo takt de varias operaciones , la orientación del taller piso, el flujo de material a través del sistema, el número de máquinas que se instalarán en el 40 Machine Translated by Google piso de producción , cómo esas máquinas se coordinan para completar una declaración de trabajo, y procedimientos y políticas para hacer frente a las fallas del equipo . Este modelo también incorporó información sobre cómo las máquinas de "mantenimiento" adicionales , que se reparan y almacenan en un bahía de mantenimiento, pero se puede intercambiar en el piso de producción si es necesario, se utilizará. debido a la naturaleza patentada de los detalles del sistema de producción más allá de estos no se puede divulgar. Sin embargo, el punto principal es que el modelo captura los detalles clave sobre cómo la producción El sistema utiliza equipos y tiempo para transformar las piezas entrantes en productos terminados . el modelo también captura los procesos y políticas que utiliza el sistema de producción para manejar el equipo fallas Las dos principales variables independientes que se pueden cambiar en el modelo son la frecuencia de falla de las máquinas y el número de horas de mantenimiento preventivo (PM) realizadas cada año. En la práctica, suele haber una relación entre estas dos variables (es decir, la cantidad de el mantenimiento preventivo realizado afecta la frecuencia de fallas). Pero por simplicidad la mayoría de los análisis completados con el modelo se ejecutaron como si las tasas de falla y PM fueran independientes variables para que se pudiera entender el impacto de cambiar solo una de estas variables . en el último análisis descrito en la Sección 4.4 una función que describe la relación entre estos dos variables fue desarrollado para que el impacto al mismo tiempo variando PM horas y equipos podrían explorarse los fallos . Una comprensión completa de cómo fallan los equipos y las horas de PM modelado es necesario para entender los resultados por lo que se requiere un tratamiento más detallado de ambas variables . descrito en dos subsecciones a continuación. Una vez que se establecen los parámetros para las variables independientes , el modelo simula un año completo valor de las horas de producción programadas . Descansos, reuniones de la tripulación , hora del almuerzo y tiempo entre turnos no fueron simulados. En cambio, el modelo simula solo el número de horas disponibles para producción en todos los turnos y días de fabricación en un año. Los resultados clave del modelo son el resultado del sistema medido en número de juegos de vigas completados, y tiempo de inactividad del sistema . La métrica del número de conjuntos de spar completados es sencilla de interpretar, pero el tiempo de inactividad del sistema es menor y merece una explicación adicional. El modelo genera salida que captura la cantidad de tiempo de inactividad de cada posición automatizada en el sistema de producción experiencias. Pero dado que varias máquinas trabajan en conjunto para completar un larguero, el tiempo de inactividad de un 41 Machine Translated by Google la posición automatizada no es una métrica útil para comprender el sistema. La métrica importante es el tiempo de inactividad que experimenta el sistema como resultado de fallas en la máquina. Por ejemplo, si un la máquina falla durante 30 minutos y después de que vuelve a estar en línea , una máquina diferente trabaja en el el mismo larguero falla durante 30 minutos , el sistema ha perdido 60 minutos de tiempo de producción . Sin embargo, si una máquina falla durante 30 minutos y diez minutos después de la falla , otra máquina funciona el mismo spar falla durante 30 minutos el sistema pierde solo 40 minutos. Seguimiento de lo automatizado posiciones, ambos escenarios dan como resultado 60 minutos de tiempo de inactividad, pero el impacto en el sistema para estos escenarios es de 60 minutos y 40 minutos de tiempo de inactividad, respectivamente. Al analizar el rendimiento del sistema de producción , el tiempo de inactividad del sistema es la métrica importante , no la tiempo de inactividad del equipo . Por lo tanto, el modelo de eventos discretos utiliza los tiempos de inactividad de los equipos para generar e informar de los tiempos de inactividad del sistema. Modelado de fallas en equipos El modelo solo simula la falla de las máquinas automatizadas , otras fallas potenciales de herramientas no se tienen en cuenta. En ausencia de datos de rendimiento o experiencia de producción con el máquinas, se asumió que las tasas de falla de las máquinas eran constantes y , por lo tanto , una exponencial distribución se utilizó para modelar su fiabilidad. La distribución exponencial es muy común función de distribución utilizada en ingeniería de confiabilidad porque representa efectivamente el tiempo para distribución de fallas de componentes, equipos y sistemas de naturaleza compleja con componentes de distribuciones de vida diferentes y/o mixtas , exhibiendo una tasa de falla constante [18]. la fiabilidad función para la distribución exponencial está dada por R(t) = et, A > 0 Donde A es (4.1) la tasa de fallas (la inversa del tiempo medio entre fallas ). Ecuación 4.1 también ilustra otro aspecto atractivo del uso de la distribución exponencial , a saber, que puede ser se utiliza especificando un único parámetro , A. 42 Machine Translated by Google EWly ailures 4 erdnce qaIures Yar-ou falsas de ance faikros chommufsflg Vida útil del equipo (Agu) Figura 5 - Curva de la bañera que muestra la confiabilidad en términos de tasa de fallas del equipo [19] La figura 5 representa la curva de "bañera" que ilustra la incidencia de fallas durante la vida útil del equipo. Esta curva es criticada en la literatura por no modelar efectivamente la tasa de falla característica para la mayoría de las máquinas en una planta industrial durante la vida útil del equipo . El equipo rara vez progresa (o se deteriora) de manera determinista a través de una secuencia bien definida de indica como sugiere la curva. Sin embargo, la curva es útil para explicar tres tasas de falla básicas características: decreciente, constante o creciente. A la izquierda, se grafican los llamados fracasos de "mortalidad infantil ". Las tasas de fracaso en los primeros años de vida pueden disminuir a medida que se resuelven los "errores" en el sistema . Falla las tasas son bajas y constantes a lo largo de la vida útil de un equipo , y aumentan hacia el final de la vida [19]. Por lo tanto, otra razón más por la que se usó la distribución exponencial para modelar la confiabilidad es porque la mayoría de las máquinas pasan gran parte de su vida en la parte plana de la bañera. curva. Al ejecutar el modelo de eventos discretos utilizando diferentes valores de tiempo medio entre fallas (el inverso de la tasa de fallas ) en la función exponencial , la producción del sistema de producción y el tiempo de inactividad del sistema se pueden explorar como una función de la confiabilidad de la máquina . Es valioso entender esto porque si el sistema es sensible a la confiabilidad de la máquina , el TPM podría brindar beneficios importantes . 43 Machine Translated by Google Las políticas de mitigación de fallas y las especificaciones del sistema relacionadas con el tiempo que debe tomar para retirar una máquina de la línea de producción y reemplazarla con una máquina de repuesto , se integraron en el modelo. Sin embargo, los detalles de estas especificaciones no pueden ser revelados. Sin embargo, es Sigue siendo útil discutir estos temas en términos generales . Los tiempos de cambio de máquina utilizados en el modelo. se basan en las especificaciones del proveedor . Las políticas y procedimientos codificados en el modelo para el manejo de las fallas de las máquinas se basa en el diseño del sistema y en los aportes del Boeing ingeniero de equipos y gerente de fabricación trabajando en el equipo de diseño . Cuando una máquina falla se supone que un porcentaje de las veces la falla es "menor" y el resto del tiempo es " mayor ". Los tiempos de reparación que separan una falla menor de una falla mayor y la porción del tiempo que un tipo de falla ocurre sobre el otro se basa en un análisis de 3 años _ de datos de mantenimiento de las máquinas de montaje de largueros actuales . Modelado de mantenimiento preventivo Antes de describir cómo se modeló el mantenimiento preventivo (PM) , es útil revisar un representación genérica de dónde se llevará a cabo PM en el subensamblaje de vigas automatizado Fase y cómo podría afectar la productividad del sistema . Tal representación se presenta en la Figura 6 a continuación. Leyenda un no especificado núom máqeurinoasd . e D Un combate en progreso intercambiar = Una máquina no . disponible para = producción debido a avería o mantenimiento. Figura 6 - Representación genérica del área de mantenimiento y una etapa de producción en el Spar Automatizado Fase de subensamblaje 44 Machine Translated by Google Este diagrama muestra que el sistema de producción tendrá una cierta cantidad de capacidad de máquina de repuesto y que dichas máquinas estarán ubicadas en un área de mantenimiento separada del _ _ sistema de producción Dado que todo el PM se realizará fuera de línea, la producción no se realizará directamente interrumpido por ella. La Figura 6 también muestra cómo el MP podría impactar indirectamente en la producción. Si una máquina en la producción falla la línea , dependiendo de la gravedad de la falla, se puede cambiar por una máquina en el área de mantenimiento . Sin embargo, si no hay máquinas listas para producción disponibles en el área de mantenimiento debido a las actividades de mantenimiento preventivo , entonces el tiempo de inactividad del sistema sería aumentar ya que habría que hacer una larga reparación en la línea . Por lo tanto, PM indirectamente afecta el tiempo de inactividad del sistema y la producción al disminuir la disponibilidad de la capacidad de repuesto de la máquina . La gravedad de este impacto se puede explorar aumentando o disminuyendo la duración de PM _ actividades. Es valioso entender esto porque si el sistema es sensible a la duración de PM entonces "demasiado " TPM podría ser perjudicial para la productividad. Limitaciones clave del modelo Este modelo está diseñado para investigar la sensibilidad del sistema de producción a la falla de la máquina . tasas y duración total de las actividades de PM . Comprender estas sensibilidades arrojará luz sobre cómo cuánto beneficio podría ofrecer TPM , así como si TPM podría tener efectos negativos no deseados consecuencias sobre la productividad. Sin embargo, el modelo tiene limitaciones que son importantes para tener en cuenta al revisar e interpretar los resultados. La primera limitación importante del modelo es que no captura todas las actividades de TPM . _ Actividades de TPM que podrían mejorar la confiabilidad , como el mantenimiento predictivo, autónomo No se incluyen las actividades de mantenimiento y mejora continua tipo kaizen . El único TPM actividad capturada explícitamente en el modelo es PM. La segunda limitación importante del modelo es que la relación entre la cantidad PM realizado y la confiabilidad no se captura explícitamente . Es decir, los parámetros de confiabilidad asignados a las máquinas no cambian automáticamente de acuerdo con alguna función empírica o teórica cuando se varía la cantidad de PM . La razón por la que no se abordó esta limitación es porque este relación es difícil de estimar con precisión sin datos empíricos . En el análisis final presentado en este capítulo , se modela esta relación , pero se modela de una manera muy simple . 45 Machine Translated by Google En tercer lugar, no se incluyen en el modelo otras fallas que no sean fallas de máquinas , ni tampoco las fallas disruptivas . impactos de otros factores como el ausentismo, piezas defectuosas y tardías , o defectos de calidad . Esencialmente, el modelo asume que todos los demás aspectos del sistema de producción funcionan perfectamente . a excepción de las máquinas. Esta suposición simplificadora es necesaria para concentrarse en los impactos de confiabilidad de la máquina, pero no es realista . Finalmente, este modelo no puede usarse para determinar el diseño óptimo del programa TPM . Eso no se puede utilizar para determinar la cantidad óptima de PM a buscar ni puede determinar si los costos de implementar TPM son superados por los beneficios de TPM. Esto se debe a que 1) el relación entre PM y la confiabilidad de la máquina no se modela de manera robusta , 2) todos los no se capturan los elementos de TPM , 3) no se incluyen los costos de implementación de TPM , y 4) los beneficios (o costos) de aumentar (o reducir) la producción no se monetizan. 4.2 Investigaciones del comportamiento del sistema para diferentes duraciones de PM Pregunta Como se discutió anteriormente, es valioso comprender qué tan sensible es la salida del sistema al total duración anual de PM debido al riesgo de que "demasiado " TPM podría reducir indirectamente productividad. Por lo tanto, para explorar esta preocupación , el análisis en esta sección responderá a las siguiente pregunta: 0 ¿El aumento de horas de actividad de mantenimiento preventivo tendrá un impacto negativo en el sistema ? salida y disponibilidad? Método Debido a que PM se realizará fuera de línea, no reducirá directamente la productividad del sistema ; pero es posible que un exceso de PM reduzca indirectamente la producción7. Para explorar la severidad de este impacto, el el sistema se simuló durante un año completo con diferentes entradas para horas PM que van desde 0 horas por año a 3,425 horas por año. En el escenario extremo , siempre hay una máquina no disponible para la producción debido al mantenimiento. Para todos estos escenarios , el tiempo medio entre fallas 7 Consulte la sección anterior Modelado del mantenimiento preventivo para obtener una explicación más detallada . 46 Machine Translated by Google (MTBF) para cada máquina se fijó en 32 horas de tiempo de uso de la máquina . Todos los escenarios se ejecutaron 25 veces y se reportan los valores promedio . Resultados La Figura 7 y la Figura 8 muestran los resultados gráficos de la salida del sistema para todos los escenarios ejecutados. Sistema el tiempo de inactividad se representa como un porcentaje del total de horas de producción programadas. La salida del sistema es representado como un porcentaje de la salida máxima del sistema . Horas PM totales frente a DT del sistema (%) 3 ....... ........ ................. ... 1. ............................... 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Total de horas de PM por año Figura 7 - Tiempo de inactividad del sistema frente a horas de PM , MTBF = 32 horas 47 3500 4000 Machine Translated by Google Total de horas de PM frente a conjuntos Spar producidos 100 0% ........ . ..... ...... ............... ... ,0 .........................0 97.5%- 90,0 % 95,0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Total de horas de PM por año Figura 8 - Salida del sistema frente a horas de PM , MTBF = 32 horas Discusión Los resultados anteriores muestran que tanto el tiempo de inactividad del sistema como la salida del sistema no se ven afectados por la cantidad de mantenimiento preventivo realizado cuando el MTBF es de 32 horas. Tanto la Figura 7 como La figura 8 muestra curvas relativamente planas en todo el rango de horas de la tarde. De hecho, el más grande La diferencia en el tiempo de inactividad del sistema para todos los escenarios ejecutados fue del 0,04 % y la mayor diferencia en la producción fue del 0,1%. Estas ligeras variaciones no se deben a diferencias reales en el rendimiento del sistema. sobre el rango de PM explorado , sino más bien el error aleatorio asociado con el modelado estocástico tasas de fallo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para todos los escenarios ejecutados, el MTBF se mantuvo constante; la realidad es que en un sistema de producción maduro si no se realiza PM el las tasas de falla de las máquinas probablemente aumentarán. Sin embargo, este análisis simplemente pretende determinar si el aumento de PM afectará indirectamente el tiempo de inactividad del sistema y la producción en virtud de reduciendo el número de máquinas que están disponibles para ser intercambiadas en caso de una máquina falla. Los resultados muestran que a pesar de aumentar la cantidad de mantenimiento preventivo disminuirá efectivamente la redundancia del sistema, el sistema tiene suficiente redundancia que en niveles de confiabilidad consistentes con un MTBF de 32 horas, el rendimiento del sistema no se ve indirectamente afectados por las actividades de PM . 48 Machine Translated by Google La implicación de esta conclusión es que mientras se pueda mantener la confiabilidad de la máquina , la fabricación y el mantenimiento pueden experimentar con diferentes longitudes o frecuencias de PM rutinas sin preocuparse por reducir la producción de fabricación . Aunque no es probable que PM se puede variar en los rangos explorados en este análisis sin afectar la confiabilidad de la máquina, es razonable esperar que las duraciones de PM se puedan experimentar en rangos más pequeños con impactos mínimos a la confiabilidad. Pregunta Los escenarios explorados anteriormente asumieron un MTBF relativamente alto . Es por este alto nivel de _ _ confiabilidad de la máquina que la productividad no se ve afectada por el efecto negativo que aumentó el PM horas tiene sobre la redundancia del sistema . Esencialmente, las máquinas fallan con tan poca frecuencia que incluso si una máquina en el área de mantenimiento no está disponible durante todo el año debido a PM, el sistema está inafectado. Sin embargo, no es probable que esta situación persista en niveles más bajos de confiabilidad de la máquina . Y dado que la confiabilidad de la máquina seguramente se verá afectada por el cambio de la duración del PM y frecuencia , sería útil entender el efecto indirecto que las horas PM tienen en el sistema rendimiento en una amplia gama de características de confiabilidad de la máquina . Por lo tanto, el análisis en esta sección responderá a la siguiente pregunta: * ¿Qué tan sensible es la salida del sistema a las horas de PM en diferentes niveles de confiabilidad de la máquina? Método Para explorar la pregunta anterior, se simuló el sistema durante un año completo con diferentes entradas para horas PM que van desde 0 horas por año hasta 3425 horas por año. Para cada conjunto de entradas PM el MTBF se fijó en un valor diferente que oscilaba entre 32 horas y 3 horas. Todos los escenarios _ se corrieron 25 veces y se reportaron los valores promedio . Resultados La Figura 9 y la Figura 10 muestran los resultados gráficos de la salida del sistema para todos los escenarios de confiabilidad correr. En la Figura 9, la salida del sistema se representa como un porcentaje de la salida máxima del sistema . En la Figura 10, se presenta la salida del sistema normalizado ; todos los valores fueron normalizados por el valor máximo de salida dentro de cada escenario de confiabilidad . 49 Machine Translated by Google Total de horas de PM frente a conjuntos Spar producidos 100,0% PAG S &98.0%* 9 60 . de 0 ............ ......... 40- -41.. .............4.*....... ....... 4 .. ....... 94,0% *fMTBF = 32 horas 092,0% e MTBF = 16h 90,0% *" *MTBF = 12h 0 ..-.. 88,0% TBF = 8h . '*"O*. ..... 8 0 ....... 3 . MTBF=4h LM = 3h 8400-0.............. " 84,0% 6.0% NIB---4 80,0% 500 0 1500 1000 2000 2500 3000 3500 4000 Total de horas de PM por año Figura 9 : Salida del sistema frente a horas de PM en un rango de suposiciones de confiabilidad de la máquina Total de horas de PM frente a conjuntos Spar producidos (normalizados) 1.01 soy *... . ...... ...... 1.00 . ................. 0,99......... ............... 4 #lfMTBF = 32h 0.. -.4. -- 097 *M TBF = 16h . .fTBF=12h --..-- *IMTBF = 8h - 0-6 --. *MTBF = 4h -0* 095 9 MT BF = 3h 0-94 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Total de horas de PM por año Figura 10 : Salida normalizada del sistema frente a horas de PM en un rango de suposiciones de confiabilidad de la máquina Discusión Como era de esperar, los resultados de la Figura 9 y la Figura 10 muestran que a medida que disminuye la confiabilidad de la máquina , la el sistema se vuelve más sensible a la disminución de la redundancia que resulta de un PM más largo duraciones La Figura 9 muestra que el primer impacto notable en la salida del sistema del aumento de PM 50