III IgIymIIIINI Hincabilidad y congelamiento de pilotes costa fuera Driving and freezing of offshore piles Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos X X1 Reunión Nacional de Mecánica de Suelos María Guadalupe Olin Montiel, Instituto Mexicano del Petróleo Carlos Roberto Torres Alvarez, Instituto Mexicano del Petróleo RESUMEN: Las eventualidades durante el hincado de pilotes tanto en tierra como costa fuera, generalmente son inevitables debido a la gran complejidad de los suelos y equipos utilizados que algunas veces es necesaria la interrupción temporal de la instalación, dando origen a la recuperación del suelo que fue alterado mecánicamente durante el hincado, fenómcitc conocido como "congelamiento ". En este trabajo se presenta un caso en el cual se presentó el rechazo al hincado y posteriormente el congelamiento de los pilotes durante la instalación de una plataforma marina en la Sonda de Campeche. Se incluyen los resultados de los análisis realizados de hincado dinámico, mediante el método de propagación unidimensional de onda, con la finalidad de pronosticar el número máximo de golpes al hincado de los pilotes hasta la profundidad de diseño, después de haberse presentado el fenómeno de congelamiento. ABSTRACT: The troubles generally are inevitable during pile driving due to the great complexity of the soils and used equipment and sometimes the temporary interruption of the installation is necessary. If the driving interruption is long it could be developed "freezing" between the soil and pile. This paper presents a real case of driving refusal where there was "freezing ", the analyses carried out to solve the problem and solutions to drive piles to tip elevation of design. 1 INTRODUCCIÓN deben ser tomados en cuenta para la instalación de una plataforma marina. La exploración de yacimientos de hidrocarburos fuera de la costa se inició en México en 1958, pero no fue sino hasta 1975 que se llevó a cabo la perforación del primer pozo exploratorio denominado Chac -1, 80km, al norte de la Isla del Carmen, Campeche. La primera plataforma de perforación se instaló en 1978 a 45m de profundidad en la Bahía de Campeche. Hoy en día la infraestructura de PEMEX en la Sonda de Campeche está conformada por más de 270 plataformas marinas, entre las de perforación, producción, de enlace, de compresión y re- bombeo, de inyección, habitacionales, telecomunicaciones y soporte de puentes. En la actualidad las cimentaciones de las plataformas marinas fijas se construye a base de pilotes tubulares de acero de punta abierta, hincados en el terreno mediante el impacto de martinetes de vapor, diesel o hidráulicos. Los pilotes se colocan en forma concéntrica en el interior de las piernas de la plataforma y se extienden desde el punto de trabajo hasta profundidades del orden de 60 a 120m bajo el lecho marino, dependiendo de las descargas y condiciones geotécnicas del sitio. Las dimensiones de los tramos del pilote, la ubicación de la punta en las suspensiones temporales del hincado para soldar entre tramos, la reanudación del hincado luego de la suspensión temporal, el peso del martillo requerido, las dimensiones de la subestructura y las características estratigráficas son los elementos más importantes que Al efectuarse el hincado del pilote se produce el remoldeo del suelo circundante reduciendo la resistencia a la penetración. Al suspender el hincado esta pérdida de resistencia se recupera gradualmente, hecho conocido como "congelamiento ". En las suspensiones temporales, el efecto de congelamiento adquiere mayor relevancia cuando la punta del pilote se ubica en estratos de arena, los cuales se caracterizan por proporcionar una elevada resistencia al hincado en la punta del pilote, incrementando las dificultades para reanudar el hincado, llegando algunas veces a ser problemático. El surgimiento de problemas durante el hincado de pilotes, tanto en tierra como costa fuera, son inevitables debido a la gran complejidad de los suelo y entre los más importantes son los asociados con el fenómeno de congelamiento. La mayoría de los suelos cohesivos presenta una disminución a la resistencia al esfuerzo cortante cuando estos son sometidos a un remoldeo por el efecto de una acción mecánica, la cual se va recuperando gradualmente con el tiempo hasta alcanzar nuevamente su resistencia correspondiente a la de un suelo remoldeado. En este trabajo se expone un caso en el cual se presentó el fenómeno de congelamiento durante el hincado de los pilotes para la instalación de una plataforma (octópodo) de perforación; se incluyen los análisis de hincabilidad y las medidas adoptadas para solucionar el problema. Los análisis se realizaron considerando las características 192 MARÍA GUADALUPE OLIN MONTIEL Y CARLOS ROBERTO TORRES ALVAREZ geotécnicas del sitio y usando registros históricos de hincado llevados a cabo en la Sonda de Campeche. La cimentación de la plataforma está constituida por 8 pilotes de acero de. 48 pulgadas de diámetro, de punta abierta, en 4 de ellos se presentó el fenómeno de 300kPa a 115m de profundidad. La sensitividad del sitio va de 1 a 9 en los primeros 30m y después de 1 a 2 hasta la profundidad final explorada (Foundex Exploration Ltd., 2003). En general, en la Sonda de Campeche los suelos encontrados bajo el lecho marino consisten básicamente en arcillas y materiales granulares sílicos y calcáreos con congelamiento. diferentes contenidos de carbonato, siendo las arcillas las 2 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LOS PILOTES La instalación de los pilotes de acero de punta abierta de la plataforma mostrada en planta en la Figura 1 se hizo evitando suspender el hincado, por conexión de los tramos o secciones de los pilotes, cuando la punta de estos se encontrara en un estrato de arena para evitar que además de la recuperación de la arcilla remoldeada en el fuste del pilote se sumaran los efectos de la alta resistencia al hincado en la punta, dando como resultado que llegaran a presenten problemas de "congelamiento ". que marcan una ligera disminución de la resistencia al esfuerzo cortante durante el hincado. Según se aprecia en la Figura 1, la cimentación está formada por cuatro pilotes exteriores (Ejes 1 y 4) y cuatro interiores (Ejes 2 y 3). La resistencia estática producida por el desplazamiento rápido del pilote en un medio viscoso como el suelo, se determinó a partir de la curva de capacidad de carga axial última y estratigrafía del sitio mostrada en la Figura 2. Los pilotes interiores (Ejes 2 y 3) y del Eje 1 fueron diseñados con una longitud de penetración de 95.22 m (312.32 pies) y los pilotes del Eje 4 una longitud de 96.0m (314.88 pies). Capacidad de carga axial últirna del pilote (MN) 20 10 30 40 50 o Arcilla calcárea limosa 20 TI 25.3 m: Y_ .i. _Ar. ñárcillosar 111111111111111P71 I .musuélta 40 I Arcilla calcárea limosa media a firme Figura 1. Planta de la plataforma de perforación instalada y localización de pilotes. T2 =63.1 m Los pilotes serían hincados al rechazo, definido en Arena oto arcillosa instalaciones costa fuera (API RP2A -WSD 2000), como el punto donde la resistencia al hincado excede de 300 T3=96. golpes /pie de penetración, en 5 pies consecutivos u 800 golpes en un solo pie de penetración (esta definición es aplicable cuando el peso del pilote no es mayor de 4 veces el peso del martillo, si esta condición no satisface, el número de golpes será calculado proporcionalmente, pero en ningún caso será superior de 800 golpes en 0.5 pies de penetración) en el caso de interrupción del hincado por mas de una hora, el criterio anterior solo será aplicable, cuando el pilote haya penetrado por lo menos un pie m_\ , 100 , ` Arcilla cale rea arenosa Arena fina a media limosa Arena carbonar da fina a me la Arcilla ca edrea muy limosa dura `res 120 - Tensión Compresión 140 después del reinicio, pero en ningún caso excederá 800 Figura 2. Gráfica de capacidad de carga axial al ima del sitio y golpes en 0.5 pies de penetración. Básicamente la estratigrafía encontrada en el sitio está formada principalmente por arcillas calcáreas limosas con intercalación de arena arcillosa y de arena poco limosa, de 31.0 a 34.0m y de 76.8 a 81.0m de profundidad, respectivamente. El mayor contenido de humedad, 70 %, se 2.1 encuentra bajo el lecho marino y decrece a 28% en la máxima profundidad explorada (121.8m). La resistencia al esfuerzo cortante varía de 101(Pa en el lecho marino a longitud de penetración de los pilotes del Eje -4. Pilotes interiores Para la instalación de la plataforma marina se procedió primeramente al hincado de los pilotes interiores (Ejes 2 y 3). En todos los casos el primer tramo de los pilote (Ti) penetró por peso propio. XXIII REUNIÓN NACIONAL DE MECÁNICA DE SUELOS Para el pilote A -2, el hincado del segundo tramo (T2) se inicio con el martillo de vapor Menck -1800 con una energía de 189,8141bs /pie y se mantuvo hasta el hincado del tramo tres (T3) a la penetración final de 96m (315 pies). 193 El martillo Delmag D200 -42 mostró mejor eficiencia que el Vulcan 060, Figura 4(b), debido a que es mayor la energía del primero, aún en el rango inferior. Sin embargo, al iniciar el hincado de la tercera sección (T3) en los pilotes B -1 y posteriormente en el A -4 y se Para los pilotes A -3 y B -3, el hincado del segundo observó la perdida de eficiencia del martillo Delmag tramo (T2) se inicio con el martillo Menck -1800, al inicio del tramo tres (T3) se realizó el cambio por el martillo de vapor Comaco 6850, llevándolos hasta la penetración de diseño (96.0m). D200 -42 como se observa en la Figura 5, con respecto al Conmaco 6850 usado en el hincado de los pilotes interiores (Figura 4(c)), a pesar de que ambos martillos cuentan con la misma energía. Para el pilotes B -2, se inicio el hincado del segundo tramo (T2) con el martillo Menck -1800 y se realizó el cambio a la profundidad de 42.0m por el martillo Vulcan 060 con una energía de 180,0001b /pie, el cual se utilizó hasta la penetración final (96.0m). La máxima resistencia al hincado se observó al inicio del tramo tres (T3) del pilote A -2 con 300 golpes /metro ( 100 golpes /pie), muy por debajo de lo que se considera como rechazo al hincado, Figura 3. Golp es/metro 200 100 0 300 -o-A2 -A3 - -e--- B -2 - (a) Delmag D200-42. 400 Tramo T1 (Peso propio) B3 20 Tramo T2 -e e-a 40 ff 60 Q_a"=_ c-ec 80 _ (b) Vulcan 060. °-' ------- g4"e e----e ---e _ Tramo T3 .''.-:.V:ANN.- 100 Figura 3. Registro de hincado de pilotes interiores, Ejes 2 -3. (c) Comaco 6850. Figura 4. Martillos utilizados inicialmente durante el hincado de los pilotes exteriores, Ejes 1 -4. El pilote B -1 se hincó hasta la profundidad de 93.8m (308 pies) con 620 golpes /m (189 golpes /pie) quedando la punta del pilote en un estrato de arena fina a media, muy 2.2 Pilotes exteriores limosa medianamente compacta, Figura 5. Sin embargo, durante el hincado del pilote A -4 se Una vez concluida la instalación se los pilotes interiores se procedió con el hincado de los pilotes exteriores (Ejes 1 y 4). En los cuatro pilotes, el primer tramo (TI) penetró por peso propio y el tramo dos (T2) se hincó con el martillo de presentó el rechazo a la profundidad de 81.1m (266 pies) con 1191 golpes /metro (363 golpes /pie) quedando la diesel Delmag D200 -42, con una energía de 315,000 a 500,0001bs /pie, Figura 4(a), haciendo variar la energía al inicio y al final de cada tramo sin complicaciones de profundidad de penetración de diseño se suspendió el rechazo. punta del pilote en un estrato de arena poco arcillosa, medianamente compacta. Sin haber alcanzado los 96m de hincado temporalmente, Figura 5. En el caso de los pilotes A -1 y B -4, en espera de un martillo de mayor eficiencia, el hincado se suspendió 194 MARÍA GUADALUPE OLIN MONTIEL Y CARLOS ROBERTO TORRES ALVAREZ temporalmente a la profundidad de 63.0m (207 pies) antes de iniciar con el tramo tres (T3), previniendo el rechazo al hincado que se había presentado en el tramo T3 del pilote A -4, Figura 5. La punta del pilote quedó en un estrato de arcilla calcárea muy limosa, firme a muy firme, con 30 y 40 golpes /metro (10 y 12 golpes /pie) durante el registro de hincado, respectivamente; usando el martillo Delmag D200 -42 con una energía de 500,000lbs /pie. Golpes /metro 600 300 o 900 1200 o A A4 n I Tramo T 1 (Peso propio) _.-8-1 - - - _B-4 0 20 10 40 30 La escasa penetración alcanzada por el pilote de esquina A -4 fue provocada por la baja eficiencia del martillo Delmag D200 -42, o bien por una mala operación de este equipo. Con la finalidad de reanudar, después de un mes de interrupción, el hincado de los pilotes A -1, A -4 y B -4 se realizaron análisis de hincabililidad por medio de la ecuación de onda con objeto de seleccionar el martillo y la energía adecuados para evitar el rechazo al hincado de los pilotes y alcanzar la profundidad de diseño, tomando en cuenta los posibles efectos de "congelamiento ". Los análisis descritos a continuación se realizaron tomando en cuenta las características de resistencia del suelo en estado inalterado y remoldeado, así como parámetros del suelo que han sido determinados a partir de 20 registros de instalaciones de pilotes en la Sonda de Tramo T2 -j Campeche. .c. - 40 3 ANÁLISIS DE HINCABILIDAD 3.1 ;_-._._._._._._._._._._._._._._._._. 60 Tramo T3 ¢." ------o----------e e- oa .-.-.. --9o-- s-e--°- ---f .--.- 80 :- i .6 -&----16---h Figura 5 Registro de hincado de pilotes exteriores, Ejes 1 -4. En la Figura 6 se muestran los tramos de los pilotes y las profundidades donde el hincado se interrumpió. A.I .1 A.4 Tramo T3 Long = 311.57 m M Tramo T2 Long = 38.72 m Lecho hincado y la capacidad del pilote, entre otros. Los análisis están basados en la transferencia al pilote y al suelo de la energía cinética de la maza (martillo) al caer. Esta realiza un trabajo útil forzando al pilote a introducirse en el suelo venciendo su resistencia dinámica. La energía es gastada en el rozamiento mecánico del martillo, en transferir la energía del martillo al pilote por el impacto y en la compresión temporal del pilote, del cojinete y del El pilote se divide en una serie de pequeñas masas 530-4 Long =31 -11 m penetración y que la sección del pilote resista los esfuerzos suelo. B.4 Tramo T3 El análisis de hincabilidad está basado en la teoría de propagación de la onda unidimensional. Este método, puesto en práctica primeramente por Smith (1962), permite evaluar la capacidad del pilote para transmitir hasta la punta la energía de hincado a fin de lograr su de hincado sin sufrir daño. A partir de estos análisis se define el equipo (martillo y cojinete), los esfuerzos de loo FJE -I Análisis de propagación unidimensional de onda Tramo 12 Long = 38.72 in nn o concentradas unidas entre si por resortes que simulan la resistencia longitudinal del pilote (rigidez). La resistencia por fricción lateral se representa por un modelo reológico que incluye la deformación elástica y el amortiguamiento que simula la disipación de energía en la punta y a lo largo de la profundidad embebida del pilote, Figura 7. Cuando el martillo golpea el cojinete se genera una Tramo TI Long = 72.86 In Trono TI Long = 72.86 m V de I,inc.,du aceleración de Wc. La fuerza de compresión que se ejerce 81.1 m 9 95.3 m Penevacm., tima del pilote, WI y lo acelera un instante después de la 63,1 m 63.1 m Intet-urir 96.1 n 93.9m fuerza Rc, que lo acelera (Wc) y lo comprime. El cojinete transfiere una fuerza, Ro, al primer segmento de la cabeza 93.9 n, 96.Bm _Y_ Figura 6. Secciones de pilotes exteriores, interrupción de hincado y penetración final. en la cabeza del pilote RI produce aceleración en el siguiente segmento del pilote, W2, produciéndose una onda de compresión que se mueve hacia la punta del pilote. La fuerza vertical en cualquier instante, t, es equivalente a la compresión del resorte. La onda de fuerza, cuando se mueve hacia abajo, es parcialmente disipada en XXIII REUNIÓN NACIONAL DE MECÁNICA DE SUELOS vencer la fricción y la fuerza que queda vence la resistencia por punta, cuando la onda llega al extremo del pilote. Para que el pilote penetre mas profundamente es necesario que la fuerza en la onda sea mayor que las sumas acumuladas de la máxima resistencia por fricción lateral y la máxima resistencia por punta; si no es así, se dice que el pilote ha alcanzado el rechazo. La forma de la onda de fuerza depende de la rigidez del pilote. En un pilote rígido (resortes fuertes) la forma de la onda es mas pronunciada, con un pico más alto que el de un pilote flexible. La fuerza que vence la resistencia por punta es mayor para el pilote rígido. La fuerza pico o máxima es también una función de la energía del martillo y de su eficiencia; el de mayor energía produce la fuerza mayor. La fuerza dividida por el área transversal del pilote es igual al esfuerzo que se produce en el pilote durante el hincado, si el esfuerzo máximo producido excede la resistencia del pilote este se daña y entonces se dice que el pilote ha sido hincado excesivamente, o que ha sido sobre hincado. 195 pilotes interiores de esta plataforma, con el número de golpes obtenido en los análisis. Los valores obtenidos son los mostrados en la Tabla 1. b).- Con la finalidad de obtener valores óptimos de sensitividad en arenas y arcillas se realizaron análisis considerando las características estratigráficas del sitio reportada en el estudio geotécnico (Foundex Exploration Ltd. 2003) y los obtenidos a partir de registros de hincados anteriores en la Sonda de Campeche (Barrera Nabor et al. 1994): Mediante la comparación entre los resultados obtenidos en estos análisis y los registros de hincado d.; los pilotes interiores de esta plataforma, se seleccionaron los valores de sensitividad más adecuados para predecir el hincado de los pilotes exteriores. c).- Los martillos considerados en los análisis fueron los Vulcan 060 y Comaco 6850. El cojinete usado fue el recomendado por los fabricantes, con un espesor de 7 a 8 pulgadas de acuerdo a la normatividad. Tabla 1. Constantes del suelo usadas para la calibración del modelo. Tipo de Suelo Arcilla Arena Limo Coeficiente de Amortiguamiento Lateral seg/pie 0.200 0.050 0.200 Coeficiente de Amortiguamiento en la punta seg/pie 0,15 0.15 0.15 Coeficiente de Deformación Elástica, punta pulgadas 0.100 0.100 0.100 3.2 Análisis de hincabilidad a partir de las características geotécnicas del sitio Capacidad por fricción capacidad por punta PILOTE REAL PILOTE IDEALIZADO Figura 7. Modelo para el análisis de hincado por el método de propagación de onda. Estos análisis se realizaron usando valores de sensitividad determinados a partir de ensayes de campo (veleta remota) y pruebas de laboratorio (veleta miniatura y compresión triaxial no consolidadas -no drenadas, UU). Los ensayes UU fueron realizados sometiendo las muestras de suelo a un esfuerzo de confinamiento equivalente al existente in situ en condiciones de la muestra sumergida, a partir de la resistencia al esfuerzo cortante en condiciones inalterada y alterada mediante remoldeo (no tan agresivo como el inducido por el hincado de pilotes). En la Figura 8 se muestran los valores de sensitividad, donde se puede observar que en los primeros 30m de profundidad bajo el Este análisis se usa generalmente para diagnosticar las causas de un comportamiento anormal de hincado o como guía para seleccionar el equipo o pilote más eficiente. Los análisis de hincabilidad en este trabajo, mediante el método de la ecuación de onda, se llevaron a cabo usando el programa de cómputo GRLWEAP de acuerdo con las siguientes consideraciones: a).- El modelo suelo -pilote se calibró haciendo variar el coeficiente de amortiguamiento, lateral y de punta, y el coeficiente de deformación elástica en la punta; hasta hacer coincidir el número de golpes registrado en instalaciones pasadas en el área y en la instalación de los lecho marino las arcillas son altamente sensitivas con valores de 1 a 9, a diferencia de las arcillas más profundas que son menos susceptibles al remoldeo con valores de I a 2. La sensitividad media utilizada en estos análisis fue de 1.7. En la Figura 9 se muestran los resultados obtenidos utilizando el estudio geotécnico del sitio. Las longitudes de los tramos de pilote, el tipo de martillo y los valores de sensitividad considerados para el análisis de los pilotes interiores y el Eje -1 se presentan en la Tabla 2; mientras que en la Tabla 3 los usados en los pilotes del Eje -4. 196 MARÍA GUADALUPE OLIN MONTIEL Y CARLOS ROBERTO TORRES ALVAREZ Sensitividad del suelo Golpes /metro lo 6 Ix 0 50 150 100 200 250 300 350 400 I 0 Sensitividad - Estudio Geetécnico Pilotes Eje -4 Sensil ivid ad - Estudio Geotécnico Pilotes Ejes 1 -3 I t _-!._ ' 10 Tramo TI - - Sensitividad - Historia de hincados II Pilotes Eje -4 - - - - Sensitividad - Hstoria de hincados iir N = 20 _ Pilotes Ejes 1 -3 40 V i _--Tt- V LCANO60 (180,100lb/pi VI Tramo T2 ) E 60 ; 40 NI `\ VIA 2 IX 1 ten e ' ! 60 X IW \013 COMACO 6160 Tram (510,000 lbs /pie) XI _---T 80 `` 140 Triaxial UU Veleta de campo 1 Veleta miniatura Figura 8. Perfil de sensitividad del suelo obtenida del estudio 100 geotécnico. Tabla 2. Parámetros usados en el análisis de los pilotes interiores (Ejes 2 y 3) y el Eje -1. Número máximo Energía del Tramo Longitud Sensitividad martillo (m) TI 73.15 39.62 33.52 T2 T3 1.7 1.7 1.7 de golpes /metro (lb-pie) 180,000- 200,000 180,000- 200,000 510,000 20 177 330 Tabla 3. Parámetros usados en el análisis de los pilotes del Eje -4 (exteriores). Tramo Energía del Longitud Sensitividad martillo Ti T2 T3 73.15 39.62 35.05 1.7 1.7 1.7 180,000-200,000 180,000-200,000 510,000 Análisis de hincabilidad a partir de registros de historia de hincado en la Sonda de Campeche 3.3 La experiencia acumulada en el Instituto Mexicano del Petróleo participado en la supervisión de un gran número de instalaciones de pilotes para plataformas marinas ha permitido predecir con mayor certidumbre los valores de Número máximo sensitividad de los suelos de la Sonda de Campeche durante el remoldeo por efectos del hincado (Barrera de golpes /metro Nabor et al. 1994). (lb -pie) (m) Figura 9. Resultados del análisis de hincado de pilotes a partir de sensitividad del estudio geotécnico y de hincados previos en la Sonda de Campeche. 21 187 330 Como puede observarse en la Figura 9 y Tablas 2 y 3, el número máximo de golpes por metro que podría En la Tabla 4 se presentan los valores de sensitividad obtenidos a partir del historial de hincados de pilotes en la instalación de una gran cantidad de plataformas marinas en la sonda de Campeche. Estos valores fueron utilizados en este trabajo en la modelación del hincado dinámico de los pilotes en los cuales se interrumpió el proceso de instalación, a fin de reanudar el hincado. alcanzarse en el primer y segundo tramo es de 20 y 177 para los pilotes de los Ejes 1 -3, y de 21 y 187 para el Eje -4 respectivamente, utilizando el Martillo Vulcan 060. Para el tercer tramo de todos los pilotes (Ejes 1 -4) el número de golpes obtenido fue de 330 utilizando el martillo Comaco6850, con estos resultados en la proximidad de la penetración final no se tendrán altas resistencias al hincado, encontrándose dentro del rango recomendado por el fabricante de los martillos. La diferencia.observada entre los pilotes de los Ejes 1 -3 - y los del Eje -4 son despreciables, como se observa en la Figura 9, debido a que únicamente se presenta una pequeña diferencia de longitud en el tercer tramo. Tabla 4. Valores de sensitividad definidos a partir de análisis y registros de pilotes instalados en la sonda de Campeche (Barrera Nabor et al. 1994). Condición Continuo Reinicio Arcillosos Fricción Punta 2.5 2.0 1.0 1.0 Arenosos Fricción Punta 3.0 1.0 En las Tablas 5 y 6, se muestran la distribución de las longitudes utilizadas, el tipo de martillo y número máximo de golpes que se puede presentar en cada uno de los tramos (Figura 9). XXIII REUNIÓN NACIONAL DE MECÁNICA DE SUELOS Tabla 5. Parámetros usados en el análisis de los pilotes interiores (Ejes 2 y 3) y el Eje -1. (m) (lb -pie) 73.15 39.62 33.52 TI T2 T3 Número máximo de golpes /metro Energía del martillo Longitud Tramo 180,000- 200,000 180,000- 200,000 510,000 20 118 121 Tabla 6. Parámetros usados en el análisis de los pilotes del Eje -4 (exteriores). Tramo Longitud (m) T2 T3 de golpes /metro los valores reales y que en ningún caso se presentarían problemas de hincado utilizando los martillos Vulcan 060, (tramo T2), y Comaco 6850 (tramo T3). Con base en los resultados anteriores se definieron los valores de sensitividad en arenas y arcillas, para reinicio e hincado continuo, que se usarían para el análisis de hincabilidad de los pilotes exteriores en los cuales se interrumpió su instalación. Destacando que estos valores de sensitividad no fueron obtenidos para el caso de interrupciones de hincado prolongadas o pilotes donde se hubiera presentado el fenómeno de "congelamiento". (lb -pie) 180,000- 200,000 180,000-200,000 510,000 73.15 39.62 35.05 T1 Número de máximo Energía del martillo 197 20 121 121 4 HINCADO DE PILOTES CONGELADOS Una vez obtenidos los parámetros del suelo que mejor Los resultados obtenidos en los análisis de hincado, usando la sensitividad a partir de instalaciones previas, se aprecian en la Figura 9. El número máximo de golpes obtenido, es significativamente menor a los obtenidos con la sensitividad reportada en el estudio geotécnico del sitio. El objetivo principal de los análisis realizados, variando la sensitividad del suelo, fue el predecir el comportamiento de los pilotes durante el hincado. Por lo tanto, se efectúo la representaran el proceso de hincado, según los resultados de la Figural0, se hicieron los análisis para pronosticar el hincado de los pilotes exteriores en los cuales se había interrumpido el proceso de instalación, Figura 11. comparación de los hincados teóricos con los registros reales de la instalación de los pilotes interiores con la finalidad de validar los resultados obtenidos. Así, en la Figura 10 se puede apreciar que los resultados del análisis de hincabilidad utilizando los valores de sensitividad, a partir de instalaciones previas de pilotes, se ajustan razonablemente con los resultados de los registros de hincado de los pilotes interiores de esta plataforma. Golpes/metro o A -.50 100 I p ---6---13 150 200 250 300 350 400 3 ---B3 2 En la Figura 12 se presentan los resultados de los Sena itivid d -Esiud'oGcotEcnco .SenedivN d -Historiadehincados 20 VI11LAN 060 Tramo T2 á knhtr.-\ - -.-- COMACD6650 80 Figura 12 con respecto a los registros reales de hincado, son atribuibles al fenómeno de "congelamiento" que se desarrolló durante los casi 30 días que fue interrumpida la ; \ 60 análisis realizados para el hincado de estos pilotes (A -1, B -1 y A -4). Debido a que el modelo había sido calibrado con los resultados del hincado de los pilotes interiores, como ya se mencionó, la diferencia observadas en la E 40 Figura 11.Pilotes exteriores con interrupción de hincado. Tramo TI (Peso propio) 2 Tramo k°'.r-X: a -, loo Figura 10. Análisis de hincabilidad pronóstico de los pilotes interiores, sin efecto de congelamiento. Los análisis donde se toman los valores de sensitividad del estudio geotécnico nos demuestran que el número de golpes obtenido son demasiado conservadores respecto a instalación. En el caso de los pilotes A -1 y B -4, aunque se presentó el fenómeno de congelamiento, la punta se ubicó en un estrato arcilloso durante la interrupción del hincado no hubo problema significativos para romper la unión suelo pilote desarrollada durante e hincarlo hasta la penetración final (Figura 6). Como se aprecia en la Figura 12, para el caso del pilote los resultados del hincado son congruentes con los análisis. Sin embargo, para el pilote B -4 la diferencia observada puede deberse a que el análisis se realizó con los martillos Vulcan 060 y Comaco 6850 (hasta las profundidades de 76.5m y la penetración de diseño, A -1 198 MARÍA GUADALUPE OLIN MONTIEL Y CARLOS ROBERTO TORRES ALVAREZ respectivamente) y el hincado se realizó con los martillos, Aún en los pilotes que tuvieron rechazo al hincado antes en el siguiente orden, Comaco 6858, Vulcan 560 y que se interrumpiera el hincado el numero de golpes Comaco 6858 (hasta las profundidades de 76.52m, 86.28m y 96m, respectivamente). pronóstico calculado con la sensitividad histórica era casi el mismo número de golpes que se presentó durante el hincado. Posterior a la suspensión el número de golpes fue Golpes /metro 3000 2000 4000 Tramo T2 significativamente mayor, lo que indica que hubo una recuperación de la resistencia al hincado. Durante el hincado continuo las arcillas preconsolidadas, alrededor del pilote se alteran significativamente, esto resulta en una Tramo T3 -A-4Al - B4 't' 'd d Es t d'o G té Sensitividad -Historiadehincados S reducción de adhesión suelo pilote y por lo tanto una reducción de capacidad de carga. Después de una interrupción, el exceso de presión de poro empieza a disiparse en la zona alterada` y la masa de suelo circundante comienza a consolidarse hasta que, con el tiempo, el pilote alcanza su capacidad última (Lysebjerg et al. 2004). Por lo antes observado la sensitividad del suelo se debería adoptar según el grado de preconsolidación. Los valores obtenidos con la sensitividad determinada a partir de pruebas de campo y laboratorio son muy conservadores y podrían arrojar un número de golpes muy altos comparándolos con el número de golpes reales. De los análisis realizados por medio de la ecuación de la onda utilizando los valores adecuados de los parámetros que intervienen en el hincado podemos definir el tipo de martillo y eficiencia para evitar los problemas de rechazo al hincado y posteriormente el congelamiento. 100 Figura 12. Graficl de análisis de hincabilidad pronósticos de los pilotes obtenidos con sensitividad histórica vs. registros reales, con efecto de congelamiento. REFERENCIAS American Petroleum Institute (2000). Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Respecto al pilote A -4, debido al congelamiento y a que la punta se en un estrato de arena a la profundidad de 81m intentó hincar con el martillo Comaco 6850. Sin embargo, después de 747 golpes solo se logró mover 2 se pulgadas. Debido a esto, fue necesario extraer el material, mediante chiflones de agua a presión, del interior y punta del pilote para remover el tapón de suelo, posterior a lo cual se logró hincar el pilote hasta la penetración final de 96.0m. Como se aprecia en la Figura 12, después de los 81m de profundidad y haber eliminado el tapón de suelo, los resultados obtenidos en los análisis con los registros reales concuerdan favorablemente para el pilote A -4. Fixed Offshore Platforms- Working Stresss Disign. API RP2A -WSD edition. Barrera Nabor P., Ortega R. R. y Castañeda R. M. (1994). "Obtención de la sensitividad de los suelos de la sonda de Campeche mediante métodos de campo y laboratorio ", Memorias XVII Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, Publicación SMMS, Xalapa, VER. Foundex Exploration Ltd. (2003). Informe geotécnico final Sinan -C; Criterios para diseño estático, Levantamientos Geofisicos y Geotecnicos Campaña 2003. Reporte Número 03- 023 -03 FNL_1S -01, Bahía de Campeche, México, Vol. 1. Lysebjerg J., Augustesen A. y Sorensen C. S. (2004). The Influence of Time on the Bearing Capaciticy of Driven Piles. Aalborg University, Deparment of Civil Engineerings, XVI Nordic Geotetechnical Vol.1. Smith, E. A. L. (1962). "Pile- Driving Analysis by the 5 CONCLUSIONES En este trabajo se presentó el caso donde se tuvo que interrumpir temporalmente por rechazo al hincado la instalación de los pilotes para una plataforma marina. Se mencionan los análisis realizados usando parámetros de suelo determinados en el sitio y los obtenidos por experiencias durante hincados anteriores en la Sonda de Campeche. Los resultaron mostraron que los modelos analizados se ajustan favorablemente con registros de hincado reales. Wave -Equation," Transactions, ASCE, Vol. 127, part 1: 1145 -1193.