UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA-ENERGIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN “INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” ”VIABILIDAD DEL PROYECTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN EL PERÚ. CASO: SIDERPERÚ” ING.CIP. VICTORIANO SÁNCHEZVALVERDE (01 de abril de 2010al 31 de marzo de 2012) RESOLUCIÓN RECTORAL N° 386-2010-R 1 Índice Pág. Resumen 4 Introducción 5 Marco Teórico. 6 CAPITULO 1 Aspectos Teóricos Sobre Cambios Técnicos en Países Subdesarrollados. 6 1.1 Cambios técnicos en el proceso tecnológico 6 1.2 Selección de tecnologías apropiadas 7 1.3 Orientación del cambio técnico 21 1.4 Estudio del caso: SiderPerú 25 CAPITULO 2 30 La industria Siderúrgica en el Perú 2.1 Antecedentes históricos 30 2.2 La oferta del acero en el Perú 35 2.3 La demanda de acero en el Perú. 40 CAPITULO 3 Evolución Tecnológica en SiderPerú 49 3.1 Identificada e implementación de la tecnología 49 3.2 Proceso de aprendizaje 53 3.3 Aumento de capacidad 62 CAPITULO 4 Evaluación Técnica – Económica de SiderPerú: Alto Horno–Convertidor y Hornos Eléctricos 67 4.1 Proceso productivo de acero: SIDERPERÚ 68 4.1.1 Proceso productivo del hierro primario 70 4.1.2 Proceso productivo del acero líquido 71 4.1.3 Proceso de transformación a lingotes o Semi-terminados 73 2 4.1.4 Proceso de Laminación 74 4.1.4.1 Laminación de Productos Planos 74 4.1.4.2 Laminación de Productos No Planos 77 4.2 Características técnicas 84 4.2.1 Alto Horno – Convertidores 85 4.2.2 Hornos eléctricos 90 4.3 Evaluación comparativa técnica económica 92 4.3.1 Elección de las tecnologías 93 4.3.2 Evaluación de las tecnologías elegidas 95 4.3.2.1 Escala de producción y capacidades productivas 96 4.3.2.2 Mercado y especificaciones del producto. 4.3.2.3 Materias primas e insumos. 125 4.3.2.4 Fuerza de trabajo. 134 4.3.2.5 Maquinarias. 139 4.3.2.6 Financiamiento. (evaluación de lo realizado) 147 4.3.2.7 Matriz de consistencia. 159 4.4 Perspectivas de la empresa y alternativas. 113 160 Materiales y métodos. 166 Resultados. 168 Discusión. 170 Referenciales. 174 Apéndice y Anexos. 178 3 Resumen Actualmente en la empresa SiderPerú, Proyecto de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la Industria Siderúrgica en el Perú, especificamenteel Alto Horno está sin actividad debido a la falta de concluir con los trabajos de la infraestructura para la producción del arrabio. Reacondicionar la planta de fundición en SiderPerú para competir en el mercado internacional requiere una inversión razonable en máquinas y equipos (se deben renovar las instalaciones estructurales), por consiguiente: 1) Que debido a la ventaja que ya han obtenido las fundiciones de este tipo en Brasil, Colombia y Venezuela, el esfuerzo no será rentable al inicio. 2) Luego de la inversión, la capacidad de absorber al personal existente se vea sustancialmente reducida, y con ello contratar personal profesional. Propuesta para transformar la empresa SiderPerú en una empresa viable: a) Realizar una evaluación técnica económica para poner en condiciones las máquinas y equipos actuales de manera que se desempeñen adecuadamente y en forma eficiente, por los técnicos cualificados. b) Gestionar con los clientes actuales y potenciales una producción de 500 a 950 toneladas mensuales del arrabio a un precio con utilidad marginal y, de esta manera, ocupar una importante porción del personal disponible. c) Adaptar la capacidad sobrante de fusión para que pueda producir hierro fundido en los hornos eléctricos instalados. d) Desarrollar la ingeniería de máquinas y equipos para producir piezas por fundición en su disposición primigenia. e) Preproducción y lanzamiento de la fabricación de piezas para la industria nacional e internacional. 4 INTRODUCCION El estudio de los cambios técnicos en la industria siderúrgica del país, ha ido cobrando cada vez mayor importancia en la actualidad, no solo porque ellos implican la generación de nuevas tecnologías, han ido renovándose y desarrollándose con mayor importancia, no solo porque ellos generan de una capacidad interna como parte del proceso de desarrollo tecnológico, sino que además producen efectos directos e indirectos de largo plazo que coadyuvan al proceso y el desarrollo industrial del Perú. El conocimiento preciso de esta área nos permitirá avanzar en descubrir los mecanismos de generación de las actividades innovadoras locales que consisten principalmente en un flujo de cambios técnicos menores caracterizados por constituir adopciones, modificaciones o mejoras en el producto o proceso productivo, estos obviamente del fruto de la experiencia y conocimiento adquirido en la práctica misma del trabajo. La presente investigación tiene por objetivos, contribuir en el estudio de los cambios técnicos en un país subdesarrollado como es nuestro país. Y, cambios en la industria siderúrgica del Perú; y se propone evaluar los dos Procesos Productivos del acero (liquido): Alto Horno, Convertidores y Reducción Directa Horno Eléctrico, cuya viabilidad técnica y económica es materia de un gran debate en el país. Todo ello nos ha dado las pautas necesarias para visualizar las perspectivas de la empresa y sugerir algunas alternativas viables de desarrollo en la industria siderúrgica nacional. Finalmente, se presentan los principales condicionamientos de desarrollo tecnológico e industrial de la siderurgia en el Perú. Condicionamiento interno, externos e instituciones que debieron ser considerados en conjunto y simultáneamente cuando se tomen decisiones acerca del futuro de este tipo de industria y sus posibilidades de desarrollo. 5 MARCO TEÓRICO. CAPITULO 1Aspectos Teóricos Sobre Cambios Técnicos en Países Subdesarrollados. El proceso de desarrollo tecnológico en los países subdesarrollados ha tenido un comportamiento diferente al de aquellas economías industrializadas. Estas últimas han ido desarrollando una actividad invectiva bastante dinámica sobre la cual se ha tratado en diversos1 estudios. Las economías industrialmente menos desarrolladas. Han tenido una actividad inventiva relativamente menor, sin embargo, desde los inicios del presente siglo se han generalizado el interés por la industrialización a través de diferentes estrategias de desarrollo como la sustitución de importantes y la producción de importaciones no tradicionales, generando esfuerzos importantes a fin de alcanzar un desarrollo tecnológico y económico sostenido. 1.1 Cambios técnicos en el proceso tecnológico. Recientemente se le está dando mayor énfasis al cambio técnico en cuanto a su generación, incorporación y orientación. Vamos a referirnos también a la capacidad innovadora que permite generar estos cambios técnicos en el proceso de desarrollo tecnológico. Esta capacidad innovadora la encontramos en dos maneras: la primera que los autores califican como “cambio técnico mayor” en la que resalta el papel desempeñado por el inventor por su imaginación y capacidad creativa y que se produce generalmente en los países industrializados; y la segunda es el “cambio técnico menor”, caracterizado por constituir adaptaciones y 1 Josep Schumpeter, “Tratado de Fondo Cultural Económica – Tecnológica”Harvard UniversityPress (México 2005) 6 modificaciones del producto o procesos productivos basados en la experiencia y conocimiento adquiridos. La evidencia empírica de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo2 demuestra que existe una interrelación entre cambio técnico mayor y el menor, y que no son dos actividades aisladas. Más aún, que la contribución del cambio técnico menor en él las últimas décadas ha influido significativamente en el desarrollo tecnológico, ya sea alternativa o simultáneamente reduciendo costos, ampliando capacidades de producción o modificando equipos procesos. En el presente capítulo vamos a referirnos a la experiencia en un país subdesarrollado y presentaremos algunos elementos teóricos relativos al proceso de desarrollo tecnológico que presenta este tipo de industria básica. 1.2 Selección de tecnologíasapropiadas Un primer momento en el desarrollo tecnológico lo constituye la selección de una tecnología apropiada. Un país subdesarrollado se encontrará con una gama de técnicas generadas en el ámbito mundial, a las cuales no siempre tendrá acceso ni conocimiento adecuado y oportuno a todas ellas. Dependerá del grado de difusión de las técnicas generadas en el ámbito mundial, a las cuales no siempre tendrá acceso ni un conocimiento adecuado y oportuno a todas ellas. Dependerá del grado de difusión de las técnicas, es decir de cuán rápida y objetiva sea esta comunicación. Una vez conocida la técnica, se inicia el proceso de 2 Samuel Hollander, “The Sources of Increased Efficiency” UniversitPress .Cambridge, 1999) Jorge Katz, “Productividad Tecnología y Esfuerzos Locales de Investigación y Desarrollo” Programa BID/CEPAL (Buenos Aires, Argentina 2000) 7 selección. No todas las técnicas conocidas serán las elegidas, deberán cubrir con ciertos requerimientos impuestos por las exigencias, restricciones y circunstancias técnicas tecnológicas y económicas, y que operan las empresas. Algunos estudios3 han tratado de determinar cuáles son estos requerimientos para dar las pautas necesarias al momento de elegir la tecnología de ingeniería mecánica eléctrica apropiada para una economía subdesarrollada, llegando a la conclusión de que son diversos los factores que actúan, en algunos casos en forma aislada y en otras combinada. La tecnología apropiada será aquella que logre una mayor cobertura de los requerimientos propios de cada empresa económicamente activa. Sin embargo, en la práctica existe una variedad de casos de tecnologías usadas en la industria manufacturera en países subdesarrollados consideradas como “inapropiadas” debido a que las condiciones de operación son diferentes de aquellas para las cuales se habían creado. En otras palabras, no se habían tomado en cuenta en la selección de estas tecnologías los requerimientos locales. Requerimientos para la elección de una tecnología apropiada Los requerimientos locales (técnicos y económicos), para la elección de una tecnología apropiada están condicionados por los siguientes factores: 1.Escala de producción. 2.El mercado y especificación del producto. 3.La materia prima e insumos. 3 Simón Teitel, “Acerca del Concepto de Tecnología Apropiada para Países Menos Industrializados” USA 2002. 8 4.La fuerza laboral (intensidad del empleo y cualificación de la mano de obra requerida). 5.La maquinaria. 6.El financiamiento. 1° Escala de producción. Las técnicas modernas de ingeniería mecánica eléctrica elaboradas en un país desarrollado, están hechas sobre la base de una organización de la producción a gran escala. Además, la existencia de economías de escala en diversos procesos industriales modernos es bastante conocida, sobre todo en los países industrializados en donde la variación del costo de producción está en relación inversa a las diferentes escalas de producción4. Al introducir técnicas de ingeniería de producción en gran escala dentro de una empresa de un país subdesarrollado, se producen ciertos desaciertos económicos, estrangulamientos y cuellos de botella entre los procesos productivos. El tamaño reducido del mercado intento y los requerimientos de recursos financieros, técnicos y administrativos que imponen una producción a gran escala son parte causante de estos problemas de la sub utilización de la capacidad instalada de muchos países subdesarrollados del tercer mundo. (a) Tamaños Óptimos. Toda evaluación que proyecta instalar una planta, debe considerar el tamaño óptimo de los equipos de acuerdo con el tamaño del mercado del bien final. 4 StewrtFrancés, “Tecnología y Sub Desarrollo Industrial”. (Londres, Inglaterra, 2002). 9 Al respecto, existe el concepto de “tamaño mínimo óptimo” de una unidad de producción, relacionado con las economías de escalas (rendimientos crecientes), y expresa en términos de costo”, estudios estadísticos de las funciones de costo, indican que en numerosas industrias, el costo medio de plazo corto es decreciente (sobretodo, como consecuencia de la presencia de importantes costos fijos), mientras que los análisis de largo plazo ponen de manifiesto una zona decreciente más allá de la cual los costos variables (y los marginales no cambian). Este tamaño óptimo mínimo se da precisamente en el tramo de costos variables y marginales constantes, a fin de mejorar la productividad de la fuerza de trabajo y de los equipos. (b) Por tanto, la diversidad de productos en un mercado limitado y poco especializado tiende a reducir en términos globales de productividad, y la producción se toma ineficiente por la necesidad de producir muchos lotes de inferior tamaño que no permite cubrir los elevados costos fijos de producción. Estas empresas sobreviven debido a la existencia de una demanda por estas variedades de productos de diferente especialización en cuanto a forma, tamaño, calidad y acabado requeridos, reduciendo o al menos alejando el riesgo de obsolescencia y descarte de ciertas tecnologías5. 2° El mercado y especificación del producto. El estudio del mercado cumple un papel importante en la elección de una tecnología apropiada, tanto cuando se evalúa la convivencia de 5 Máximo Vega Centeno, “Naturaleza y Características de cambio técnico de un Par Subdesarrollado. El caso de la industria manufacturera en el Perú (Loviana, Bélgica 2001) 10 establecer una empresa en un mercado determinado, como para fines de ampliación de la capacidad instalada. La estimación de la demanda del producto y la demanda derivada de los factores de producción e insumos resulta especialmente importante en la evaluación de una empresa. En caso de una siderúrgica, así como de otras industrias productoras de bienes intermedio y de capital, su demanda es una “demanda derivada” del consumo de otros bienes que intervienen en la producción como factores productivos y de bienes de consumo durable (con contenido directo e indirecto de bienes intermedios). El estudio de la demanda derivada por estos factores de producción es de gran utilidad en el estudio de mercado, en el que se analizar a su vez la estructura industrial6 Las condiciones de mercado en los países industrializados en que se han generado las tecnologías son diferentes en los países menos industrializados, debiendo su utilización a las condiciones locales. Una selección apropiada considera los siguientes requerimientos: 1. Calidad del producto final. 2. Durabilidad y obsolescencia del producto. 3. Elección, gusto y preferencias de los consumidores. 4. Niveles de ingreso de los consumidores. 5. Estructura económica de la sociedad. 6. Otras condiciones: climáticas, posibilidades de servicio, etc. Cada técnica está asociada a un producto que tiene un conjunto de características de uso, estilo, material y calidad. Estas características a su vez están relacionadas con los niveles de ingreso de los consumidores. Ambos, técnica y producto, son inseparables y 6 El presente trabajo no pretende efectuar la estimación de la demanda del acero, razón por la cual no se profundiza en el tema de la demanda derivada del presente concepto. 11 ellas a su vez al son del ingreso. La situación coyuntural de la economía influirá decisivamente sobre la selección que se tome. Sin embargo, esto no significa que esto sea la determinante. La participación del estado será importante para incentivar el consumo y por ende mejorar los niveles de ingresos de la economía nacional. 3° Lamateria prima e insumos. Existen ciertos requerimientos locales de materias primas e insumos en la elección de la tecnología apropiada como son: a) Suficiente abastecimiento local de insumos y materias primas. Es necesario un autoabastecimiento de estos recursos a fin de evitar la dependencia excesiva de materias primas y producto intermedios importados que puedan ocasionar problemas de balanza de pagos en las economías subdesarrolladas. Asimismo, es necesario dar una aplicación directa de los materiales disponibles en los países menos industrializados, optimizando la utilización de recursos propios7. Sin embargo, debemos considerar la existencia de algunas limitaciones con ciertos materiales “especiales” cuya producción requiere de técnicas sofisticadas y complicadas, personal altamente especializado y cualificado, y su uso limitado a unas pocas aplicaciones. En estos casos se justificaría la importancia de determinados productos e insumos debido a que contamos con fabricación local, por requerimiento técnicos y exigencias de calidad, como veremos a continuación. 7 Un experto de la industria del hierro y acero notó que las reservas de minerales disponibles en países subdesarrollados no son explotados suficientemente y que es posible y deseable un mayor procesamiento de minerales en el país, en lugar de enviarlos a centros industriales de países desarrollados. 12 b) Cumplimiento de calidad. Este requerimiento es muy importante ya que de ello dependerá la obtención de un producto final aceptable. Una mala calidad de la materia prima utilizada o fallas en cuanto a la especificación requerida pueden traer graves consecuencias en: - Deterioro temprano de los equipos, que hacen necesario que se efectúen paradas imprevistas en la producción, mayor gasto en la reparación y mantenimiento que va a resultar en mayores costos de producción. - Alto porcentaje de productos considerados de mala calidad con las consiguientes pérdidas económicas para la empresa, y - La consecuente derivación de problemas técnicos y económicos para las industrias que utilicen dichos productos. Es importante también considerar la enorme diversidad y heterogeneidad de los productos finales elaborados, no sólo la gran variedad de especificaciones y modelos de un mismo producto, sino también las distintas calidades que puedan fabricarse de productos que cumplen funciones parecidas y que requieren a su vez calidades especiales y diferentes de los insumos que utilizan c) Precios de las materias primas e insumos. Algunos factores que influyen sobre los precios de las materias primas e insumos son siguientes: c.1) La Política Industrial. La intervención del estado puede provocar distorsiones e imperfecciones en los mercados de insumos y productos, a través de la regulación y control de precios, y de barreras arancelarias de ciertos 13 productos. El proceso de Industrialización en algunos países latinoamericanos ha seguido un modelo de desarrollo apoyando en la política de sustitución de importaciones con la intención de generar una industria capaz de producir artículos que antes debían ser importados. Se implementaron un conjunto de medidas8 para proteger a la “industria naciente”, los que resultaron estimulando la importación indiscriminada de bienes de capital, y la generación de actividades dependientes de insumos importados, de manera que el aporte de esta política industrial resulto incluso negativo en algunas ramas industriales9. A esto se agrega la “dependencia tecnológica” en algunos sectores que se basan en una tecnología importada, constituyéndose en industrias que simplemente “ensamblan o envasan”. Esto genero una gran flexibilidad en la estructura de las importaciones y un alto grado de sensibilidad de cualquier perturbación en la balanza de pago. La política y el proceso industrial no ha ido de la mano, el proceso industrial ha seguido pautas independientes de las orientaciones diseñadas en los marcos legales de promoción industrial10. Por un lado, han prevalecido las distorsiones e imperfecciones en los mercado de los factores al modificar los precios relativos internos con el efecto de incentivar la inversión 8 9 10 Se implementaron medidas, tales como controles y restricciones cuantitativas, fijación del tipo de cambio, subsidios, créditos preferenciales, incentivos, tributario, sistemas de depreciación acelerada, impuestos a las exportaciones y fijación de la tasa de interés, del precio de los productos agrícolas y de salarios. Marie Beaulne, “La Industrialización por Sustitución de Importaciones”, Perú 2000 – 2001 ESAN Lima 2001. Cap. 3 Javier Iguiñiz, “Políticas Industriales: Interrogantes y Pistas de la Investigación”, en Jornadas de Balance Urbano Industrial (13-18 de diciembre 2001 PUC Lima) 14 en el sector industrial (Incluyendo incentivos tributarios, exoneraciones, tipo de cambio), y por otro lado; la sobre protección arancelaria que introdujo diversas formas de ineficiencia, baja productividad (en un mercado reducido), y baja competitividad internacional. c.2) Sistema de Distribución. En los países subdesarrollados, el sistema de distribución se caracteriza por un transporte y comercialización ineficiente debido, en algunos casos, a la baja productividad de los proveedores, a la burocracia y corrupción de algunas entidades, demoras en los términos de entrega o fijación de cantidades mínimas de compras que exceden las necesidades del comprador y que obligan a recurrir a los intermediarios, elevando excesivamente los costos para el consumidor. c.3) Dado que existen materias primas e insumos locales que no cumplen con la calidad y especificaciones exigidas por el producto. La industria siderúrgica, tendría que recurrir al mercado internacional. Las fluctuaciones de los precios de dichas materias primas e insumos, así como las variaciones en el tipo de cambio de las economías que los importan, afectan de manera significativa en los costos de operación, por la alta sensibilidad a los cambios de precios de algunos productos del sector industrial. El análisis de la elasticidad de la demanda es de una significación particular para los monopolistas que fijan los 15 precios del mercado, así como para políticas de intervención del Estado. 4° La fuerza laboral. Es importante considerar los requerimientos de la mano de obra al momento de seleccionar la tecnología. Existen dos aspectos importantes: a) La intensidad de empleo de la mano de obra cualificada. Estudios sobre tecnologías utilizadas en los países menos industrializados11 señalan que en su mayoría son tecnologías de capital intensivas, a pesar de los niveles de crecientes de desempleo y subempleo existentes. Este hecho es atribuido a diversos factores entre los cuales se señala la existencia de “proporciones fijas por falta de alternativas”12, ya que estos países no son capaces de generar alternativas eficientes de tecnologías y las que ofrecen en los países industrializados no pueden adaptarse debido a la complejidad de la tecnología misma. Esta afirmación no es totalmente cierta, tal como veremos posteriormente al tratar sobre las actividades innovadoras locales. Lo que es importante señalar es que se ha encontrado en algunos países subdesarrollados y en algunas ramas de la industria que se encuentra trabajando, paralelamente, procesos productivos en mano de obra intensivos, junto con procesos intensivos en capital. La intervención del Estado en este aspecto puede ser importante, por ejemplo, al establecer incentivos a la producción y el consumo de productos con mayor requerimiento (directo e indirecto), del factor trabajo. 11 12 David Dicson, “Tecnología Alternativa”, H. Blume Ediciones. Madrid, España (2001) Folke Kafka, “Teoría Económica”. Lima, Perú (2000) Pág. 212 16 b) Cualificación de la mano de obra. Observamos una relativa escasez de mano de obra debidamente cualificada en los países subdesarrollados. La evidencia empírica muestra que la educación inicial, técnica y de especialización en estos países está por debajo de lo requerido por las tecnologías a seleccionarse13. Esto implica una dependencia externa de asesoría técnica de profesionales expertos en el uso de estas tecnologías. Por ello, las tecnologías deben adecuarse al nivel de cualificación de la mano de obra14. Además si bien es necesario un cierto tiempo e inversión inicial para el entrenamiento y capacitación del personal, es más importantes aún el “proceso de aprendizaje” que se produce con la práctica de las actividades y la acumulación de experiencia. 5° La maquinaria. En cuanto a la maquinaria y equipos, existen algunos requerimientos locales como: - Buen mantenimiento, lo que implica contar con personal cualificado para realizar estas labores, así como el material requerido para esta actividad. - Aceptabilidad técnica con los otros equipos que se hayan instalado antes. - Otros requerimientos como: Adaptabilidad climática, personal especializado con suficientes destrezas y habilidades para la operación de los equipos y controles complicados, y eficiencia en el suministro de materiales. En general, podríamos clasificar en dos los requerimientos: uno, 13 14 Simón Teitel, “Acerca del Concepto de Tecnología Apropiadas para Países Menos Industrializados” (2001) Opinión citada, págs. 797-799. Jorge Katz, “Importación de Tecnología, Aprendizaje e Industrialización Dependiente” Fondo de Cultura Económica México 2002 17 relacionado con las prácticas operativas del personal que utiliza la maquinaria; y el otro, relacionado con las discontinuidades e indivisibilidades tecnológicas y la heterogeneidad tecnológica. a) Discontinuidades e Indivisibilidades Tecnológicas. A propósito de la maquinaria que se incorpora a una planta donde hay otros “discontinuidades tipos instalados tecnológicas”, que se presentan se refieren las a la coexistencia de maquinaria y equipos con capacidades de producción diferentes y discontinuas, e “indivisibilidades tecnológicas” que consisten en que las maquinarias tienen capacidades de producción a escalas determinadas, no pudiendo ser divididas para producir niveles intermedios; y, de esta manera, se incorporan maquinarias con mayor capacidad de la requerida. En estos casos, “si la empresa debe asociar varios medios de producción que son indivisibles, deberá elegir un nivel mínimo de producción que corresponda al múltiplo más pequeño de los diferentes máximos de producción que correspondan a los diversos medios de producción”15. En muchos casos, se producen estas indivisibilidades tecnológicas que dan lugar a “cuellos de botella”, limitando las capacidades efectivas de los demás equipos y originando altos costos de producción. b) Heterogeneidad Tecnológica. Estudios recientes muestran la existencia tecnológicas heterogeneidades de los equipos productivos de las empresas 15 Hill, Charles W.L y Gareth R. Administración Estratégica Mc Graw .Colombia. 2001 Pág. 31 18 industriales. Se hace necesario evaluar la procedencia, la intensidad y el contenido tecnológico de los equipos a incorporarse, los esfuerzos de inversión en la adquisición, de capital nuevo o de reemplazo, para ampliaciones, modernización o rehabilitación de las instalaciones a fin de reponer el deterioro normal que tuvieran algunos equipos. Esta variedad de equipos está referida a la incorporación de una tecnología dada, las cuales muchas veces constituyen grandes, pesados y altamente especializados equipos y de difícil movilización. De acuerdo al “enfoque de las generaciones”16. La maquinaria y equipos incorporados en diferente época son: cualitativamente distintos, por cuanto han sido diseñadas y construidas con los avances17. Tecnológico del momento, es decir cada técnica presenta características y requerimientos económicos y técnicos diferentes los cuales a su vez “incorpora en cada generación, la mejor o más moderna tecnología”. Esto da lugar a que coexistan equipos de diferentes épocas (generaciones) y el uso de técnicas y procesos distintos, con diferencias no solo técnico sino también económicas (costos). Sin embargo, la presencia y continuidad de esta heterogeneidad de la tecnología utilizada no significa un comportamiento irracional 16 17 W.E.G. Salter, “Productivity and Technical Change”.Cambridge University Press.England, 1988. Cap. 2-3 M. Vega Centeno M.A. Remenyi, “Cambio Técnico en Estructuras Industriales Hererogenéneas: El caso de las Industrias de Pulpa y Papel en el Perú, Revistas Tecnológicas y Económicas. Volumen IV N° 8. Diciembre2000 PUC. Lima 19 de parte del empresario, sino que la eficiencia de conjunto estará en relación con la composición por generaciones e incrementos de capacidad y la eficiencia en la operación y funcionamiento en dichas maquinarias, vale decir, en una óptima combinación operativas y de rendimiento. 6° Financiamiento. Las fuentes de financiamiento de la tecnología a incorporarse deben ser consideradas y evaluadas antes de efectuar la inversión. No solamente porque nos proveerán de los recursos económicos necesarios para la compra de los equipos o materiales, sino que significan futuros compromisos de pago que la empresa deberá considerar por un tiempo determinado. Es por ello que en las industrias de bienes de capital o de industrias pesadas, se requieren muchas veces el financiamiento del estado y del exterior, ya que la empresa por si sola es incapaz de autofinanciarse, debido a los elevados costos de las tecnologías para estas industrias. Estas tres formas de financiamiento son: a) Autofinanciamiento. En el cual la posibilidad de autofinanciamiento dependerá del buen desempeño técnico y económico de la empresa y de las condiciones futuras del mercado de sus productos. El análisis financiero de la empresa implica un estudio de los programas y montos de las inversiones, previsiones de los flujos de ingresos y egresos, de las cuentas de Ganancia y Pérdidas, y Balances. 20 b) Otras fuentes de financiamiento. Que pueden provenir de entidades financieras nacionales o internacionales. El impredecible comportamiento de algunas variables que intervienen en el mercado financiero pueden modificar las condiciones iniciales del financiamiento que bien pueden ser positivas o adversas para la marcha económica de la empresa. c) El Estado. A través de la inversión directa. El estado participa en las decisiones de la empresa, como propietario parcial o total, debido a la imposibilidad de algunos empresarios privados de absolver ellos solos el financiamiento del proyecto de inversión. 1.3 Orientación del cambio técnico. Una vez que se ha seleccionado la tecnología pueden presentarse situaciones por las que estas deban modificarse. En muchos casos, las tecnologías elegidas no siempre van a cumplir con todos los requerimientos exigidos dadas las condiciones locales y, en su operación surgen necesidades de adecuación, modificación o alteración en el proceso productivo, en la utilización de insumos o materia prima, o en el producto final. A estas actividades las denominamos “cambios técnicos menores” o actividades innovadoras locales. Para ver como se producen este tipo de actividades, vamos a clasificar en tres fases en las cuales, de manera independiente, se pueden reducir estos cambios técnicos menores: la fase de identificación e implementación de la tecnología, una fase de aprendizaje y asimilación y una fase de aumento de capacidad. 21 PRIMERA FASE: Identificación o Implementación de la Tecnología. La necesidad de adecuar las técnicas adquiridas aparece muchas veces de la primera fase en la que se incorpora la tecnología. En esta fase se pueden distinguir tres etapas: I. Etapa de Identificación, Pre-Factibilidad y Reinversión. En esta etapa se concibe la idea o proyecto de inversión y de aquí surgen las necesidades por determinadas tecnologías. La experiencia de algunos países con tecnologías inapropiadas demuestra que es en esta etapa en la que se toman las decisiones de inversión, la que va a influir decisivamente sobre las posibilidades de desarrollo futuro del desempeño económico y técnico. II. Etapa de la Construcción. En esta etapa se produce la construcción e instalación de la maquinaria y equipos, es aquí donde surgen los primeros desajustes: en primer lugar, aquellos que ocurren en la recepción de la maquinaria, en los requerimientos de repuestos de proveedores locales y otras necesidades de infraestructura. Luego en la ejecución de pruebas de las unidades adquiridas, lo cual lleva a que se produzcan las modificaciones en las condiciones de operación, en las mismas unidades o equipos, y adaptaciones en los procesos para que estén puedan funcionar en su máxima capacidad. III. Etapa de Inicio de Operaciones. Comprende la puesta en marcha de las unidades y equipos adquiridos y marca el inicio de las actividades productivas. En esta 22 etapa, la empresa se enfrentara con las variaciones de la demanda, cambios eventuales en la política económica que tienen incidencia sobre la estructura de los costos, así también sobre otros cambios en la política de gobierno (política cambiaría, crediticia, estabilidad laboral, cambios en la propiedad, etc.). Y con relación a los recursos productivos debe afrontar la posible escasez en la disponibilidad de los insumos básicos y variaciones en los precios de estos que redundaran en aumentos en los costos de producción. Las actividades innovadoras locales, adaptando o modificando el uso de insumos o materias primas alternativas sirven en muchos casos como medio de reducir los costos de operación. Segunda fase: Aprendizaje y asimilación. Luego de incorporada la tecnología surge una fase de aprendizaje acerca del método, los procesos productivos y el uso de la tecnología. En general, este proceso de aprendizaje y asimilación sobre la base de la experiencia va a ser creador de habilidades y conocimientos nuevos. Son ya conocidos los estudios que se han realizado acerca de esta fase y de los resultados obtenidos que han sido muy positivos. La utilización del proceso productivos y métodos, la operación y mantenimiento de máquinas y equipos, el tratamiento permanente de las materias primas y de los productos hará que el personal técnico de ingeniería acumule experiencia, adquieran destreza y habilidad para18 generar cambios técnicos menores. 18 K.J. Arrow, “The Economic-technic Implications of Learning by Doing”, en Review of Economic-Technics Stadies (Junio2002); Jorge Katz y Vega Centeno (2000) 23 Una variable importante para que sea de este proceso sea la forma en que los agentes macroeconómicos, como las empresas, reaccionan ante las distorsiones e incongruencias económicas y técnicas. Es indispensable el apoyo no sólo de empresarios sino también el rol del estado fomentado la investigación científica, la capacitación especializada a través de centros de educación técnica y programas globales de educación inicial. Tercera fase: Aumento de capacidad. A diferencia de las economías industrializadas en las que se orienta el cambio técnico hacia la invención o creación de nuevos productos y procesos productivos para minimizar costos; en los países menos industrializados se produce una orientación del cambio técnico hacia la generación de mejoras en los diseños iniciales, adaptaciones de las técnicas para aumentar la capacidad productiva de éstas. Estudios recientes comprueban la importancia que está teniendo los “ensanchamientos” de capacidad en el desarrollo tecnológico de una economía subdesarrollada. En el presente estudio, nos referiremos a la capacidad efectiva de producción que ha sido aumentada a través del tiempo, superando en algunos casos la capacidad nominal. Vale decir, capacidad efectiva es la que se encuentra efectivamente produciendo en condiciones de trabajo normales y suficientes recursos productivos. Capacidad nominal es la que está especificada en el contrato al momento de adquirir la tecnología. En la práctica, la capacidad efectiva inicial está siempre por debajo de la capacidad nominal y va cambiando a través de la vida útil de la maquinaria hasta llegar, en algunos casos, a 24 superar la capacidad nominal, debido a que se han producido mejoras en los procesos y equipos19. Una aproximación al proceso de desarrollo tecnológico seguido por una economía subdesarrollada se ilustra en el gráfico N° 1 que se presenta en la hoja adjunta. 1.4 Estudio del caso: SiderPerú. La presentación teórica realizada en las secciones anteriores nos servirá de base para el estudio de un caso, el de la industria Siderúrgica, y muy específicamente de la empresa para estatal SiderPerú. El análisis de la selección de la tecnología apropiada como condicionante del desarrollo tecnológico nos ayudara a comprobar si ha 19 Philip Maxwell, “Steelphant Technological Development in Latin America” (A Comparatve Study of the Selection and Upgrading of Technology in Plants in Argentina, Brasil, Colombia, Mexico and Peru).WorkingPaper N° 55 Programa ECLA/UNDP/IBP. Buenos Aires, Argentina. 2002. M. Vega – Centeno, “Crecimiento, Industrialización y Cambio Técnico. Perú 1995-2000 Fondo Editorial PUC. Lima, Perú – 2001. 25 existido o no éste desarrollo en la empresa siderúrgica nacional. Evaluar el proceso tecnológico seguido por esta empresa, permitirá tener un conocimiento más preciso sobre las actividades innovadoras internas que se hubieran producido. En particular, las adaptaciones, modificaciones o mejoras que constituyan cambios técnicos menores. Asimismo, y teniendo en cuenta que las posibilidades de avanzar en este tipo de estudios sobre industrias específicas de países subdesarrollados significan tener un mejor conocimiento de la realidad nacional para la elaboración de políticas industriales y tecnológicas efectivas; hemos efectuado (en el capítulo 4), la evaluación comparativa técnico económica de dos procesos tecnológicos para producir acero: Alto Horno Convertidor LD y Reducción Directa – Horno Eléctrico. En la actualidad, estos procesos son materia de gran discusión acerca de su viabilidad técnica y económica y el desarrollo futuro de la empresa. Planteamiento de la hipótesis. La hipótesis central postula que el desarrollo industrial y tecnológico de una economía subdesarrollada, y que está ligada con el desarrollo tecnológico de su industria siderúrgica. En el caso de la Industria peruana, el desarrollo tecnológico funcional está condicionado por tres variablesindependientes: a) La selección de tecnología. La naturaleza de la tecnología elegida inicialmente y las expansiones siguientes son las principales condicionantes del proceso de desarrollo tecnológico. Pensamos que la selección de tecnología desde el periodo de Reinversión, se ha caracterizado por una falta de estudios de factibilidad técnica y económica apropiada para una economía subdesarrollada. Posteriormente, 26 las expansiones efectuadas en la planta siderúrgica han sido discontinuas y no planificadas, los cuales ha significado un incremento de la capacidad productiva acompañado de un deterioro de algunos equipos generándose estrangulamientos (cuello de botella), con otras áreas e incrementándose los costos de producción. Una apropiada selección de tecnología, y ampliaciones de maquinarias y equipos, hubieran incrementado no solo la capacidad productiva, sino también la producción efectiva de acero, y habría reducido los costos unitarios de producción, haciendo a la empresa más competitiva y rentable en el mercado andino. Por otro lado, pensamos que el deterioro de algunos equipos se debe principalmente a la falta de un mantenimiento adecuado, debido a que el personal no se encuentra suficientemente capacitado (en el ámbito de técnicos e ingenieros), y no ha existido un programa integral de entrenamiento y capacitación para este nivel, lo que no ocurre con los obreros que si cuentan con diversos programas. b) Actividad tecnológica local. La existencia de una “capacidad interna” (ingenieros, técnicos ú obreros), hace que una empresa no sea receptora pasiva de la tecnología extranjera y de la asistencia técnica recibida, sino, capaz de producir “cambios técnicos menores” que se introducen luego de un proceso de aprendizaje y acumulación del aprendizaje. Si bien la planta siderúrgica nacional inicio sus operaciones con la asistencia profesional de técnicos extranjeros y con técnicos cualificados y obreros nacionales que no contaban con experiencia ni la preparación adecuada en el campo de la siderurgia; sin embargo, 27 creemos que ha existido un proceso de aprendizaje en el que los trabajadores peruanos han implementado algunas modificaciones, adaptaciones y mejoras en los procesos y productos; lo que evidencia la potencialidad de una capacidad tecnológica propia que se encuentra en desarrollo aplicativo. Asimismo, las condiciones de trabajo en este sector no son las mejores y sin embargo, los profesionales, técnicos y obreros realizan estas labores de manea “eficiente”, cumpliéndose los programas de cada planta a su debido tiempo. c) Factores externos. Principalmente, el rol del gobierno como planificador, regulador, controlador de precios, financista y conductor de las políticas de la empresa siderúrgica nacional, y otros factores como las condicionen de la demanda agregada. Planteamos que algunos factores externos que han condicionado el desarrollo tecnológico del sector siderúrgico, principalmente el gobierno a través de las políticas: cambiaría, arancelaria y de control de precios. Debido a la dependencia de algunos insumos importados, el creciente ritmo devaluatorio ha elevado los costos de producción y de la deuda de manera significativa. La política arancelaria constituye un cambio de proteccionismo a liberación de importaciones de los productos siderúrgicos a partir del año 1988; y por otro lado, políticas de control de precios mantenían constantes los precios de los productos siderúrgicos frente a crecientes costos de producción. Además dadas las condiciones de un mercado de acero reducido, se plantea que la diversificación de los productos que actualmente se 28 producen en la planta siderúrgica estatal, reduce la rentabilidad de la empresa y hace perder economías de escala, siendo entonces más viable una especialización en los productos más rentables, y una combinación de trabajo optima de los equipos ya existentes de acuerdo a las restricciones en cuanto a alteración de procesos productivos. En todo caso, un estudio más detallado de la evolución tecnológica, requiere un conocimiento del estado de la industria del acero en el Perú y del mercado de productos siderúrgicos. Consecuentemente, en los próximos capítulos abordaremos en esa forma el estudio de caso de la más importante empresa siderúrgica en el país, SiderPerú. 29 CAPITULO 2 2.1 La industria Siderúrgica en el Perú Antecedentes históricos. El proceso industrial en el Perú no ha seguido la misma trayectoria observada en los países desarrollados en los que la industria siderúrgica contribuía significativamente a generar las condiciones necesarias para la formación de un sector industrial. Entre 1864 y 1872 se instalaron en Lima algunas fábricas que en su mayoría eran filiales de empresas de capitales extranjeros, entre ellos la Fábrica de Galletas Arturo Field, fábrica de Mosaicos y Fábrica de Tejidos en Vitarte y Chincha. En 1876 existía una pequeña Fundición de Hierro y Bronce en Chucuito. Si bien la aparición de estas fábricas no expresaba un verdadero proceso de industrialización, en todo caso los pequeños talleres artesanales constituían un sector mucho más considerable en el desarrollo industrial, hasta inicios del presente siglo. En 1913 los ingenieros Federico Fuchs y Roberto Letts, guiados por el arriero Juan Pastor Rivas, llegaron hasta el Cerro Tunga de San Juan (Ica) en busca de cobre y en forma casual encontraron los yacimientos de mineral de hierro de Marcona. A raíz de este descubrimiento hubo preocupación oficial por desarrollar una industria siderúrgica nacional. En 1929 los yacimientos de Marcona se declararon Reserva Mineral de la Nación y en 1932 se autoriza su explotación. La creciente demanda externa por minerales de hierro de alta calidad promovió una rápida extracción del mismo. Esto incentivo la instalación de una industria nacional de hierro y acero en los países productores de este importante insumo, como Colombia y Perú. Las primeras medidas en el 30 Perú se promulgaron durante el gobierno de Manuel Prado en 1940, específicamente la Ley de Protección Económica e Industrial N° 9140, que tenía dispositivos de protección y estímulo a la industrialización en el país. Se efectúan estudios iniciales sobre las posibilidades de establecer una siderurgia en base al uso de los minerales de Marcona. En virtud de la Ley 9577, se crea la Corporación Peruana del Santa el 4 de Junio de 1943, la cual estaba dirigida a realizar actividades de fomento y desarrollo de la industrialización del Valle del Santa. En 1944, una de las primeras actividades de la corporación fue la de contrata a una empresa extranjera para la revisión de los estudios realizados anteriormente sobre la instalación de una planta siderúrgica en el Perú. Los resultados fueron positivos aunque su efectiva instalación tuvo que ser postergada por algunos años debido a la imposibilidad de conseguir los equipos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950 se reinician las negociaciones para el suministro de los equipos necesarios para la Planta Siderúrgica que estaría ubicada en la Ciudad de Chimbote1, a 430 kilómetros al norte de Lima. El 9 de Mayo de 1956, la corporación firma el protocolo de creación de la Sociedad de Gestión de la Planta Siderúrgica de Chimbote y de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato (SOGESA). Esta sociedad estuvo integrada por la Corporación Peruana del Santa, el grupo francés Delattre et Frouard y el Consorcio de Ingenieros Contratistas Generales. A mediados del mismo año se instala definitivamente la Planta Siderúrgica, iniciando parcialmente sus operaciones, y es oficialmente inaugurada el 21 de Abril de 1958. 1 Se escogió Chimbote por las excelentes condiciones iniciales de su bahía, por su proximidad al río Santa, que además de abundante agua, ofrecía un gran potencial energético, por la cercanía a la Central Hidroeléctrica de Huallanca y a los yacimientos carboníferos de la Galgada y Ancos y abundancia de caliza en la región 31 En 1960 se decide separar las operaciones siderúrgicas de las de la Hidroeléctrica, creándose la empresa “Sociedad Siderúrgica de Chimbote S.A.” Las acciones correspondientes al grupo francés y al Consorcio de Ingenieros Contratistas fueron adquiridas por la Corporación Peruana del Santa, quedando como la única propietaria de la siderurgia. En la década del 60, se incorporan en el sector dos empresas no integradas, Aceros Arequipa (Planta 1) y Aceros Peruanos S.A. ubicadas en Arequipa y Lima, respectivamente. Junto con el conjunto de reformas implementadas por el Gobierno Militar del General Velasco Alvarado, en 1971 se dicta el Decreto Ley 19034 en el que se separa la participación de la Corporación Peruana del Santa de las actividades siderúrgicas, constituyéndose la Empresa Siderúrgica del Perú SIDERPERU, como una empresa pública y descentralizada del sector industrial. Esta transferencia de instalaciones, terrenos y edificaciones de SOGESA a la empresa estatal representaron un valor de 2.209 millones de soles (US $ 50.9 millones). Diez años más tarde se dispone la reorganización de algunas empresas públicas, en las que se incluía a SIDERPERU, convirtiéndose en Empresa Estatal de Derecho Privado2 del Sector Industrial DEL M.I.T.I., bajo la forma de sociedad anónima. Actualmente la empresa se rige por dos instrumentos legales: mediante Decreto Supremo 023-81ITI-IND aprobado en Septiembre de 1981 de la Ley de Sociedades 2 Empresa cuyo único propietario es el Estado y de “derecho privado”, según el régimen legal que la conduce, la empresa tiene autonomía. 32 Mercantiles y el Decreto Legislativo N° 216 del 12 de Junio de 19813, Ley de Actividad Empresarial del Estado. El capital social suscrito por el estado asciende a 300 millones de dólares (aproximadamente al Estado, siendo la Corporación Nacional de Desarrollo (CONADE) la representante y tenedora de las acciones4 de SIDERPERÚ y la que incrementándose las ventas en el país en 11% y triplicándose las importaciones. La liberalización de importaciones y la reducción de aranceles ocasionaron que el segmento del mercado cubierto por SiderPerú se contraiga de 80% en 1979 a 72% en 1980 y 59% en 1981. Durante el año 1982 el consumo aparente de los productos siderúrgicos significó una caída de 28.6% en relación a 1981. El consumo de acero percápita fue de 24 kilos de acero dando como resultado una disminución del 29.4% con respecto a 1981. Se designa los miembros de la Junta de Accionistas hasta 1981, y a partir de 1982 pasa la presentación a Inversiones COFIDE S.A. (ICSA) El ingreso de otras empresas entre 1981 y 1982 elevó la capacidad productiva del acero nacional, todas ellas privadas entre las que destaca la Laminadora del Pacifico, primera Empresa Semi-integrada en el país. 3 4 No se ha incluido la Reevaluación de Activos Fijos de los años 1982-1984. Son 12.000 acciones en Certificado de Aportación del Estado, de los cuales 168.145 millones de soles se encuentran totalmente pagados. 33 GRAFICO N° 2 Ubicación Geográfica de Empresas Productoras de Acero en el Perú. 34 2.2 La oferta de acero en el Perú. En el Perú tenemos cinco empresas siderúrgicas ubicadas principalmente en la costa (Gráfico 2), de todas ellas, SiderPerú es la única empresa estatal e integra5. El resto son empresas privadas y, con excepción de Aceros Peruanos S.A. 1. SiderPerú 2. Laminadora del Pacífico S.A. 3. Aceros Arequipa S.A. 4. Aceros del Sur S.A. 5. Aceros Peruanos S.A. Están ligadas a un mismo grupo financiero (ARMCO-ACERCOPROLANSA). En el Cuadro 1 se presenta la información obtenida sobre las cinco empresas productoras de acero en el país, describiendo las características principales de cada empresa, y datos propios de cada una como: fecha de inicio de operaciones, tipo de empresa, equipos e instalaciones, capacidad de producción, materias primas, gama de productos y proyectos de inversión o ampliación. El comportamiento de la producción nacional de productos siderúrgicos presentó inicialmente un crecimiento moderado entre los años 1957 a 1968, un rápido crecimiento a partir de 1971 (luego del terremoto de 1970) hasta el primer año punta que fue 1974 con una producción de 315 mil toneladas de acero (Cuadro 2), nivel superado en 1980 con 342 mil TN de acero, pero a partir del año siguiente empieza el descenso de la producción nacional de productos siderúrgicos, trabajando las empresas de este sector por debajo de la mitad de su 5 Porter, Michael. Ventajas competitivas del proceso productivo. Edit. Continental. México. 1994 35 capacidad. Actualmente, SIDERPERU viene trabajando en un 43% de su capacidad productiva, mientras que LAMINADORA DEL PACIFICO en un 38%, debido a factores tanto internos como externos. Entre los factores internos se ubicaría la necesidad de rehabilitar algunos equipos como: ConvertidoresL.D. 36 Cuadro 1 Composición de la Producción Nacional de Productos Siderúrgicos AÑOS PRODUCTOS PRODUCTOS TUBULARES (*) PLANOS PLANOS tonelada Tonelada TOTAL 0.641 1959 3.569 2.937 7.147 1958 21.433 2.410 3.192 27.035 1959 27.19 7.016 3.300 37.506 1960 1961 30.615 9.566 2.928 43.109 36.591 15.242 9.960 55.793 1962 41.122 4.330 4.237 49.689 1963 47.055 4.154 4.795 56.004 1964 64.264 1.000 6.950 72.214 1965 76.749 5.967 7.684 90.400 1966 69.259 6.849 10.812 86.920 1967 64.048 10.907 11.416 86.371 1968 64.766 5.436 11.717 81.919 1969 102.099 4.450 10.781 117.33 1970 77.568 6.750 7.889 92.207 1971 106.355 9.462 - 115.817 1972 116.766 63.465 - 180.231 1973 145.223 114.379 - 259.602 1974 201.200 114.663 - 315.863 1975 167.332 127.386 - 294.718 1976 174.976 101.829 - 276.805 1977 179.835 114.004 - 293.839 1978 171.307 136.995 - 308.302 1979 187.276 140.753 - 328.029 1980 184.425 157.963 - 342.388 1981 179.422 142.714 - 322.136 1982 143.422 110.022 - 253.444 1983 149.410 87.766 - 237.176 1984 106.088 114.379 - 220.467 1985 156.922 - - 156.922 1986 111.477 - - 111.477 1987 93.742 - - 93.742 1988 164.985 - - 164.985 1989 141.325 - - 141.325 1990 131.310 - - 131.31 1991 141.250 - - 141.25 1992 141.331 - - 141.331 1998 96.492 - - 96.492 FUENTE: SIDERPERÚ (Departamento Investigación y Desarrollo de Mercado) Incluye tubos con y sin costura. A partir del año 1998 está considerado este rubro dentro de Productos Planos (Bobinas y Flejes LAC). 37 Controles de espesores de Laminación en frío, cizallas y atomización de zinc en galvanización. En el caso de LAMINADORA DEL PACIFICO, recién desde mediados de 1982 iniciaron las operaciones, por lo que actualmente se encuentran en su capacidad efectiva inicial y se espera irá aumentando a medida que transcurra la vida útil de los equipos. Como factores externos podemos mencionar las políticas asumidas por el segundo gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, liberalizando las importaciones e incentivando la libre competencia con el argumento de elevar la eficiencia de la industria nacional, registrándose una reducción en la demanda por productos siderúrgicos nacionales entre 1980 y 1982. En 1983 la producción de acero decreció en 17% con respecto al año anterior, siendo la participación de SIDER en la producción de 75 % y de la LAMINADORA DEL PACIFICO de 24%. Desde 1957 hasta 1983 se mantiene el mayor porcentaje de Productos No Planos (Cuadro 3), los cuales comprenden las barras de construcción, barras lisas, barras de molino, alambrón, perfiles livianos, barras y perfiles pesados, rieles, etc.; representando el 69.7% del total de la producción como promedio anual para este período. La importancia relativa de estos productos fluctuó desde su punto más bajo (49.9%) en 1957 hasta 91.8% en 1971. 38 Cuadro 2 Composición de la Producción Nacional de Productos Siderúrgicos Anos PRODUSTOS NO PRODUCTOS TUBULARES (*) PLANOS (%) PLANOS (%) (%) 1957 49.9 8.9 41.2 100 1958 79.3 8.9 11.8 100 1959 74.5 17.3 8.2 100 1960 71.5 21.8 6.7 100 1961 67.7 25.6 6.7 100 1962 85.9 7.1 7 100 1963 82.6 8.1 9.3 100 1964 89.1 1.40 9.5 100 1965 84.4 6.8 8.8 100 1966 79.5 8.0 12.5 100 1967 69.4 15.0 15.6 100 1968 79.0 6.6 14.4 100 1969 87.0 3.8 9.2 100 1970 84.1 7.3 8.6 100 1971 91.8 8.2 - 100 1972 64.8 35.2 - 100 1973 55.9 44.1 - 100 1974 63.7 36.3 - 100 1975 56.8 44.1 - 100 1976 63.2 36.8 - 100 1977 61.2 38.8 - 100 1978 55.6 44.4 - 100 1979 57.1 42.9 - 100 1980 53.9 46.1 - 100 1981 55.7 44.3 - 100 1982 56.6 43.4 - 100 1983 63.0 37.0 - 100 1984 55.9 44.1 - 100 1985 63.7 36.3 - 100 1986 63.2 36.8 100 1987 61.2 38.8 100 FUENTE: Departamento de estadística de SiderPerú. 39 TOTAL La producción de No Planos tuvo una rápida expansión, llegando a cubrir SIDERPERU el 99% del consumo nacional en 1979. La introducción de la Planta de Laminación de Productos Planos de SIDERPERÚ que entró en operaciones en 1971, elevó el porcentaje de participación de esta empresa en “productos planos” de 8% en 1971 a 35% en 1972. Los productos tubulares incluyen tubos con costura o sin ella. A partir de 1951 hasta 1970 los tubos con costura eran fabricados por la empresa privada FERRUM S.A., y posteriormente entran otras empresas como AGERSA, TUBESA, etc., utilizando flejes LAC importados. En 1971, con la nueva Planta de Laminación de Planos, estos productos son fabricados por SIDERPERÚ e incluidos en el rubro de planos. 2.3 La demanda de acero en el Perú. Para el análisis del comportamiento de la Demanda de Acero en el Perú, se ha utilizado el concepto de CONSUMO APARENTE, el cual es comúnmente definido como: CONSUMO =Producción + Importaciones – Exportaciones APARENTE Sinembargo, con el objeto de minimizar los efectos de variaciones de stocks, se utilizó la siguiente identidad: CONSUMO = VENTAS DE MERCADO INTERNO + IMPORTACIONES APARENTE 40 El Consumo aparente de los productos siderúrgicos6 ha guardado una estrecha relación con el dinamismo mostrado por algunos sectores de la actividad económica, principalmente de la industria de la construcción civil, industria de la construcción naval, y empresas metalúrgicas y metal-mecánicas. En el Gráfico 3 se observa que existe una correlación entre la producción de acero nacional con la evolución de la producción de la industria manufacturera y la industria de la construcción. El crecimiento del consumo en el período 1951–1976 fue abastecido totalmente por importaciones de productos laminados de acero. Con el inicio de operaciones de la Planta Siderúrgica Nacional fabricando barras de construcción disminuyó progresivamente la cobertura del mercado con importaciones. En 1959, con la Ley 13270 de Promoción Industrial, se establece un régimen de promoción e incentivo a la industria nacional, como liberación de derechos de importación, especialmente de productos usados como materia prima y que no producía la industria nacional, exoneraciones de impuestos a las utilidades y crédito industrial. Esta ley creó un gran incentivo para la expansión de las empresas existentes y la creación de nuevas industrias. Entre 1964 – 1967, el consumo se incrementa debido al rápido dinamismo de la actividad industrial manufacturera. A partir de este año y durante el período 1968 – 1970 se contrae el consumo debido a la crisis económica y a la incertidumbre del nuevo régimen militar. 6 En el cuadro 4 se presenta el histórico del consumo aparente de acero entre 1964-1983, así como las exportaciones que se produjeron a partir de 1968 hasta 1980. 41 Entre 1971 – 1975, el consumo creció a una tasa anual de 17.3% como consecuencia del aumento en las inversiones públicas en obras de infraestructura productiva, edificaciones para la administración del Estado y una importante demanda de tubos con costura por parte de la actividad petrolera para la construcción del Oleoducto. El crecimiento de la industria de la construcción naval para la exportación y la construcción de viviendas influyeron también en ese crecimiento, hasta 1975, en que se dejan sentir los efectos de la recesión mundial. La contracción del consumo llega hasta 1979 a 11%. 42 Cuadro 3 Consumo Aparente de Productos Siderúrgicos (En miles de toneladas) CONCEPTO V A. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 2001 2002 2003 TASA DE PRODUCCIÓN NACIONAL MERCADO INTERNO Productos No Planos 66.4 102.9 Productos Planos 2.6 Hojalata -- TOTAL -- 69 103.2 0.3 -- 85 102 88 0.01 -- -- -- -- -- -- -- 124 136 175 205 194 188 190 171 191 197 216 169 99 2 49 108 121 124 104 93 82 96 97 90 67 51 2 27 39 47 56 46 37 32 -- -- -- -- -- 98.6 102.5 85 102 88 126 185 283 326 318 294 310 292 334 350 352 273 182 142.7 163.0 178.0 208.7 133 158 180 211 124 119 174 277 127 124 85 37 133 250 157 106 B. IMPORTACIONES C. CONSUMO APARENTE Productos No Planos 91.3 154.9 180 152.4 111 138 118 161 170 226 245 238 204 205 184 197 256 316 241 177 Productos Planos 85.5 107.0 94 133.4 90 107 116 158 127 163 223 276 175 150 111 110 147 240 117 61 Otros (1) 34.9 25.4 17 14 34 18 12 13 32 81 42 79 82 64 80 46 72 50 277 311.2 218 259 268 337 309 402 500 595 421 434 377 371 483 602 430 288 28 32 22 0.2 -- -- 0.1 0.2 0.1 -- -- 5 1.4 -- -- -- -- -- -- 5.9 0.7 0.1 0.1 0.8 9 5.2 -- -- -- -- -- -- TOTAL D. 0.3 98.3 102.5 4.3 211.7 266.2 3 EXPORTACION (SIDERPERÚ) Productos No Planos -- -- -- -- Productos Planos -- -- -- -- -- TOTAL % Cobertura de -- -- 28 32 22 0.2 0 0 6 0.9 0.2 0.1 0.8 14 6.6 33.0 38.7 36 33 39 39 33 37 60 70 65 53 70 72 77 90 72 59 63 63 67 61.3 64 97 61 61 67 63 40 30 35 47 30 28 23 10 28 41 37 37 Ventas Producción Nacional % Cobertura de Importaciones 44 Consumo de Acero Per Cápita en el Perú Evolución Histórica (En Términos de Productos Laminados) Cuadro 4 AÑO Kg/HAB. AÑO Kg/HAB. AÑO Kg/HAB. 1951 18 1962 26 1973 28 1952 16 1963 25 1974 34 1953 20 1964 19 1975 39 1954 15 1965 23 1976 27 1955 18 1966 23 1977 27 1956 24 1967 25 1978 23 1957 20 1968 17 1979 22 1958 17 1969 20 1980 28 1959 17 1970 20 1981 34 1960 20 1971 25 1982 24 1961 25 1972 22 1983 15 FUENTE: ILAFA y SIDERPERU. La evolución del consumo de productos planos tuvo una caída de 31.8% y de los productos no planos se contrajo en 25.4% entre las causas que han provocado el decrecimiento del consumo de acero tenemos la disminución de las industrias productoras de bienes de capital, muy ligadas al consumo de productos planos, que vieron disminuida la demanda de sus industrias por la fuerte recesión que atraviesan sectores como minería y pesquería, y por las importaciones de manufacturas alentadas por aranceles aún bajos y líneas de crédito recortadas. En el sector construcción, se terminaron de construir gran parte de los complejos habitacionales programados por el Gobierno. 45 Cuadro 5 Consumo Nacional de Acero por Sectores Productivos SECTORES AÑO 1971 AÑO 1981 % % 1 Manufacturero 56.0 28.0 2 Construcción 14.5 45.9 3 Petróleo 11.0 3.1 4 Minería 8.8 11.7 5 Agricultura 4.2 4.1 6 Pesca 2.1 1.0 7 Otros 3.4 6.2 100.0 100.0 TOTAL CONSUMO NACIONAL DE ACERO FUENTE: SiderPerú (Departamento de Investigación y Desarrollo de Mercado) Cuadro 6 SUB – SECTOR AÑO 1993 % 1.1 Metal – Mecánica 73.8 1.2 Construcción Material de Transportes 15.8 1.3 Equipo Mecánico 6.6 1.4 Equipo Eléctrico 2.2 1.5 Industrias Varias 1.6 TOTAL CONSUMO DE ACERO DEL SECTOR 100.0 MANUFACTURERO FUENTE: SIDERPERÚ (Departamento de Investigación y Desarrollo de Mercado). El consumo aparente de productos siderúrgicos en 1993 siguió la tendencia decreciente, llegando a una reducción del 33% en relación con el año anterior. La disminución del consumo en productos planos fue de 41.3%, mientras que el consumo de productos no planos disminuyó en 26.6%. Entre las causas de estas reducciones en el consumo están la 46 recesión económica del país que afectó la demanda de las industrias metal-mecánicas, y la disminución sustancial de la construcción de obras públicas y privadas, debido al recorte del presupuesto público. Otra causa son los altos stocks de productos laminados acumulados en períodos de libre importación (1990-1993) ya que dispositivos legales emitidos en 1992, como la obligación de obtener la licencia previa de importación de productos que compiten con SIDERPERÚ, amortiguaron en parte una mayor importación, manteniéndose el 37% de cobertura del mercado hasta 1993. Las importaciones de productos siderúrgicos (en valor CIF) se redujeron a menos de la mitad en 1992. Importaciones (CIF) de la Industria del Acero en el Perú 2001-2002 (En miles de US Dólares) Cuadro 7 PARTIDAS PRODUCTOS SIDERURGICOS 2001 (1) 2002 (2) 7307 Desbastes de Hierro o acero 3.809 1.419 7308 Desbastes en rollo 4.459 0 7309 Planos universales de hierro 0.35 0.9 7310 Barras de hierro o acero 22.248 5.521 7311 Perfiles de hierro o acero 1.538 2.649 7312 Flejes de hierro o acero 1.075 0.764 7313 Chapas de hierro o acero 63.339 32.211 7315 Aceros aleados y finos 4.260 0.379 7318 Tubos de hierro o acero 2.860 2.412 103.938 46.255 TOTAL (1) Sin requisito de licencia previa (2) Con requisito de licencia previa FUENTE:Banco Central de Reserva del Perú.(Sub-Gerencia del Sector Externo) 47 En 1994 el consumo aparente llegó a 296.3 mil toneladas, que representa un aumento del 3% con respecto a 1993; y según un estudio reciente del mercado siderúrgico, la proyección de la demanda de productos siderúrgicos para 1985 se estima alcance un incremento de 20% con respecto a 1984, y una tasa de crecimiento anual de 12% hasta 2000. Proyección de la Demanda de Productos Siderúrgicos 1995 - 2000 (En miles de toneladas) Cuadro 8 ITEMS 1995 Productos No Planos 1996 1997 1998 1999 2000 195 86 87 88 89 90 Productos Planos 98 121 150 160 170 182 Hojalata 45 52 60 63 66 68 Tubos sin costura 32 35 38 40 43 44 370 294 335 351 368 384 TOTAL DEMANDA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS FUENTE: SIDERPERÚ (Estudio de Mercado 1995 - 2000) La drástica caída programada para los producto No planos entre 1995 y 1996 se fundamenta por un lado en la competencia, es decir que la Empresa LAMINADORA DEL PACIFICO absorberá el 50% de este mercado, y de otro lado se prevé una contracción en el sector construcción debido al recorte de inversiones públicas programado para 2000. 48 CAPITULO 3 Evolución Tecnológica en SiderPerú La evolución tecnológica de la industria siderúrgica peruana se analizará a través del estudio de una sola empresa: SIDERPERU, la cual representó el 99.6% de la producción nacional de acero en 2000. El proceso tecnológico seguido por esta empresa será presentado en tres partes: una primera parte analiza la fase de identificación e implementación de la tecnología; la segunda analiza el Proceso de Aprendizaje en el campo siderúrgico y, la última parte analiza el Aumento de la Capacidad Productiva en dicha empresa. 3.1 Identificación e implementación de la tecnología. Hablar del proceso tecnológico de una industria implica retroceder hasta sus inicios, desde la etapa de pre-inversión hasta el inicio de sus operaciones. El período de Pre-inversión significa el lapso en que se concibe la idea de efectuar un proyecto integral de inversión hasta que se realice. En el caso de la industria siderúrgica nacional, el proyecto inicial se hizo entre 1940 y 1943, y se ejecuta e inicia operaciones entre 1957 y 1958. Esto significa un período de 17 años de estudios y esfuerzos por el establecimiento de la Siderúrgica en el país. Un estudio sobre el desarrollo de la Empresa Siderúrgica del Perú (SIDERPERÚ)1 durante los años 1956-1976 afirma que el tipo de tecnología seleccionada inicialmente (Hornos Eléctricos de Reducción), fue inapropiado y con elevados costos que obedecieron a dos tipos de razones; de naturaleza técnica y de naturaleza institucional. En relación a los problemas técnicos, el proyecto se basó en cálculos erróneos sobre el precio de la 1 Philip Maxwell (1982). Op. Cit., Pág. 64-66 49 energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los hornos eléctricos, limitando la obtención de mayor producción debido a los altos costos que requería. Por otro lado, como no se dispuso de un plan comprensivo y detallado para el desarrollo del proyecto, no existió un criterio por el cual se pudiera buscar o comparar ofertas internacionales competitivas, obteniéndose los equipos por negociación directa. El suministro de los equipos constituyó una especie de contrato llave en mano, sin elaboración previa de bases y especificaciones técnicas. Solamente se disponía de la decisión de parte del gobierno de invertir en una siderúrgica, fruto de objetivos políticos, económicos y estratégicos para el mediano y largo plazo que el gobierno definió. La elección de los Hornos Eléctricos de Reducción ELKEN estuvo determinada por dos factores: 1° Por una limitación en el capital inicial de la sociedad (aproximadamente 2.1 millones de dólares), impidiendo la selección de otro tipo de tecnologías que requerían una mayor inversión, y 2° Por el tamaño del mercado nacional del acero que no requería de otros equipos y tecnologías existentes de mayor capacidad. Un factor adicional a considerar en esta etapa es el largo período de pre-inversión que tomó 17 años en total. Desde el inicio del proyecto hasta el primer contrato en 1950 con la ELECTROKEMISK A.S. de Noruega para la adquisición de los dos primeros hornos eléctricos de reducción ELKEM, y en 1951 con el grupo francés DELATTRE ET FROUARD REUNIS para la adquisición del equipo para las plantas de acero y de laminación, habían transcurrido 10 años. Luego son 50 necesarios 5 años más para la movilización necesaria de los trabajos de instalación de los equipos, en los cuales la Corporación Peruana del Santa tuvo que buscar una forma de organización empresarial que le permitiese mayor agilidad para el desarrollo del proyecto, como una tarea de relativa independencia de las otras funciones que desarrollaba la corporación. Esto ocasionó de la Sociedad de Gestión de la Planta Siderúrgica de Chimbote y de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato (SOGESA) con un capital inicial de 40 millones de soles (aprox. 2 millones de dólares). El 75% correspondía a la corporación y el 25% restante al grupo francés de proveedores representado por el Banque de Paris et des Pays Bas, les Establessiments DELATTRE ET FROUARD REUNIS y la SocietéGeneraled´ExplotationsIndustrialles. Luego, transcurren dos años más para que la mayoría de las instalaciones de la planta estén listas a iniciar sus operaciones y para que la producción se obtenga con las especificaciones requeridas, y en los niveles esperados. El período de Construcción empieza en 1956, con la instalación de la Planta de Hierro, Acería y de Laminación de Productos Planos, con el concurso de técnicos belgas y franceses que, además de la construcción, tenían la tarea de capacitar a los trabajadores peruanos en el montaje, operación y mantenimiento delos nuevos equipos. Había aparentemente una casi completa falta de capacidad técnica en esta etapa por parte de los trabajadores peruanos, que mostraron inicialmente un comportamiento receptivo pasivo en cuanto a las especificaciones, uso de equipos y entrenamiento recomendado por los proveedores extranjeros de las tecnologías elegidas. 51 Uno de los problemas en esta etapa fue la falta de una adecuada planificación de organización de la construcción de los equipos. Primero se construyó la Planta de Laminación de Planchas (productos planos) con el asesoramiento técnico extranjero. Esta planta contaba con tecnología que era manualmente operada y que trabajaba con planchones importados. Alcanzaron niveles muy bajos de producción por lo que 5 años después del inicio de operaciones fueron datos de baja. En 1957 se termina la construcción de la Planta de Hierro consistente en 2 hornos eléctricos de reducción ELKEM, con capacidad de 100 t/día de arrabio cada uno. Paralelamente se iba construyendo la Planta de Acería en la que se incorporan 2 hornos eléctricos de Arco. El montaje fue realizado por la firma Stein et Roubaix de Francia. Una Nave de Colada de construcción antisísmica fue instalada juntamente con la Planta de Acería. Finalmente, se construyó en 1958 una Planta de Laminación de No Planos, que incluían un Tren Laminadora Desbastador, un Tren Mercantil y 2 Hornos de Calentamiento. El tiempo que duró la construcción e instalación de los equipos fue de dos años aproximadamente. La última etapa, a partir del inicio de operaciones empieza en Agosto de 1957 con el funcionamiento y operación del Tren Mercantil2, que utilizaba palanquillas importadas para producir barras de construcción, llegando su producción en 1958 a 21.433 toneladas de productos laminados de acero; y de la Planta de Laminación Planos que utilizaba planchones importados. 2 De la Planta de Laminación No Planos. Oficina de SiderPerú 2002. 52 Sin embargo, oficialmente la Planta Siderúrgica es inaugurada el 21 de Abril de 1958 con la puesta en marcha de los Hornos Eléctricos de Reducción ELKEM y Hornos Eléctricos de Arco SSTEIN ET ROUBAIX. Con la operación de los Hornos Eléctricos se pudo proporcionar a la Planta de Laminación Mercantil, los lingotes necesarios para la fabricación de las barras de construcción y bobinas de alambrón y, se siguió importando de Chile y Francia los llantones para procesarlos a platinas en el Laminador de Productos Planos (Planchas). A partir de los años 60, la electricidad empezó a encarecerse y se hizo insuficiente para atender los requerimientos de la planta siderúrgica y de las ciudades de Chimbote y Trujillo, por lo cual a fines de 1966 se proyecta el reemplazo de los Hornos ELKEM por un Alto Horno. El período inicial de construcción e instalación de la planta unida a condiciones económicas desfavorables para la tecnología elegida se dio la posibilidad de modificación de las técnicas en uso debido principalmente a elevados costos de producción por tonelada de los hornos eléctricos de reducción ELKEM. 3.2 Proceso de aprendizaje. Inicialmente, la mano de obra de la industria siderúrgica nacional estaba conformada por trabajadores que provenían del campo, otros de las minas de la región y otros eran pescadores artesanales, en donde el nivel educacional era bastante bajo. El proceso de aprendizaje consistió en aprender a operar los sofisticados y complicados equipos, a expandir y mejorar la eficiencia de la planta inicial hasta su capacidad nominal o más allá de ella, a través 53 de cambios técnicos menores. Este proceso de aprendizaje se da también junto con un cambio de las Técnicas en uso, como la incorporación del Alto Horno que sustituyó a los Hornos ELKEM, y las posteriores ampliaciones de equipos y maquinarias que implicarían mayor conocimiento y experiencia en nuevos y modernos equipos. El estudio del proceso de aprendizaje es complejo y va desde la enseñanza del manejo de equipos a los trabajadores, las prácticas que ellos hagan de las mismas, hasta la administración y organización de todo el complejo siderúrgico. Es importante observar la asociación directa de los cambios técnicos menores con las labores realizadas por el personal del área de producción (Ingenieros, Jefes de Área, Técnicos y Obreros), sin embargo es también importante considerar aquí a la alta dirección (Directores, Gerentes y Superintendentes de Plantas), a través de los incentivos para el desarrollo de cambios tecnológicos y el apoyo económico para la ejecución de éstos. El proceso de aprendizaje se ha dividido en cinco (5) períodos: 1. Período Inicial (1958 – 1961). En el que los trabajadores aprenden a manejar y controlar el proceso original. 2. Período de Preparación (1962-1966). Se inaugura en 1960 el Centro de Entrenamiento de SOGESA y Corporación Peruana del Santa, contando con un 100% de técnicos y profesionales extranjeros como instructores. 54 En este período se da la introducción gradual de cambios técnicos menores con bajos costos de inversión que elevaron la productividad, especialmente en los Hornos de Acería Eléctrica y la reconstrucción del Horno del Mercantil en la Planta de Laminación No Planos cuya capacidad efectiva fue elevada a niveles superiores a los nominales y con reducción en los costos. 3. Período de Ampliación (1967-1981). Se produce la primera ampliación de la Planta Siderúrgica con la construcción de un muelle, la adquisición de un Alto Horno, una acería L.D. y una máquina de Colada Continua, la primera instalada en América del Sur, con los cuales se inicia un nuevo aprendizaje en estos equipos. En 1970 se produjo un terremoto en la zona de Chimbote, ocasionando graves daños a la planta siderúrgica, sin embargo, personal de la empresa se encargó de la reparación de los equipos dañados, sin recurrir a personal extranjero. En el mismo año se creó la Escuela de Educación Básica Laboral (EBLA) con el propósito de elevar la educación básica de sus trabajadores, haciéndose extensiva esta educación (primaria y secundaria) a los familiares. Entre 1968 – 2000, se realiza la segunda ampliación, entrando a funcionar la Planta de Laminación Planos, aumentando el número de trabajadores que se unen al entrenamiento y capacitación en este sector, capacitándose al personal tanto en el país como en el extranjero (México y España). 55 4. Período de Adaptaciones, Modificaciones y Balanceo de Planta (1990 – 2000). En 1973 se construyó la Planta de Cal, que incluyó con tres (3) hornos Rotatorios, dos de los cuales fueron hornos antiguos que se encontraban en desuso, provenientes de la fábrica CEMENTOS LIMA. Estos hornos fueron adaptados y modificados según las necesidades de la nueva Planta de Cal, y puestos en óptimas condiciones de operación por el propio personal de la empresa. En 1975 la preocupación por elevar la eficiencia de las operaciones y optimizar el uso de los equipos existentes se tradujo en un Proyecto de Balanceo de la Planta. Este balanceo consistía en mejorar el flujo de lingotes, minimizar la chatarra de fábrica, incrementar algunos equipos que faciliten mayor producción y productividad, elevar la capacidad de algunos equipos. Este proyecto fue elaborado por personal de las diferentes áreas del complejo siderúrgico, quienes determinaron la necesidad de adquirir nuevas instalaciones que consistían básicamente en mayores unidades de las técnicas ya en uso3. A pesar de que no tuvo el éxito esperado en cuanto a capacidad efectiva de producción, por lo menos implicó un aprendizaje y formación técnica del nuevo personal que se incorporaba en las distintas áreas. La Capacitación se realizó con 70% de personal externo (nacional y extranjero) y 30% de personal interno de la empresa. Por ejemplo, e 1975, antes de operar la Planta de Hojalata, se capacitó a todo el 3 Por ejemplo, se recomendó adquirir 2 hornos de foso adicionales en el área de Laminación Planos para absorber la producción de Acería, así el flujo sería más ágil y se podría eliminar el cuello de botella que se producía en esta área que contaba con sólo 4 hornos de foso y éstos no abastecían adecuadamente a los laminadores. 56 personal que iría a esta área, tanto en Perú como en el extranjero (Canadá). Los resultados fueron una producción con un mínimo de fallas, un 90% de rendimiento parejo, buen mantenimiento de las máquinas y un mínimo porcentaje de accidentes de trabajo. A partir de 1980 se crea el Centro de Estudios ESEP para el dictado de asignaturas técnicas sobre las diferentes especialidades ligadas a la siderurgia. Esto ayudó a formar al personal que recién ingresaba a trabajar en esta área, sin embargo, por falta de recursos económicos este centro ESEP y el EBLA paralizaron sus actividades educativas en 1983. Estos centros educativos son importantes dentro del proceso de aprendizaje, pues a pesar del corto tiempo de funcionamiento ayudó a la formación del personal técnico y obrero, cuyos resultados fueron también innovaciones y mejoras como: a) En la máquina de Colada Continua N°1 se innovó una doble tobera de los “tundishs” (Repartidores) para facilitar la colada secuencial. Se logró con este cambio 13 coladas secuenciales que fue un record mundial. b) El sistema de oscilación fue mecánicamente modificado y modernizado c) Se hizo una ampliación del diámetro del Crisol del Alto Horno, con refractarios de menor espesor pero más resistentes y de mejor calidad. d) El sistema de carguío de los electrodos en los hornos eléctricos (N° 3 y 4) fue modificado, ya que en su diseño original tenía serias fallas técnicas al no sujetar adecuadamente los electrodos. 57 e) La máquina de Colada Continua N° 2 tuvo también modificaciones por fallas en su concepción. 5. Período de Consolidación del Proceso de Aprendizaje (1980 – 1984). Proyecto para la sustitución de materia prima. - En 1980 se instalaron 3 hornos rotatorios en la planta de reducción directa. Esta planta fue producto de un proyecto que venía realizando años atrás el Departamento de Investigación y Desarrollo, a cargo del Ing. R. Barbis, con el objetivo de producir hierro esponja, como sustituto parcial de la chatarra, para los hornos eléctricos de acería. Modificación y Adaptación. Algunas mejoras y adaptaciones experimentales fueron consideradas como estrategia de comercialización4, dadas las circunstancias económicas en que se desenvolvía la empresa: a) Se fabricaron planchas con mejores propiedades metalmecánicas y características superficiales, logrado a base de adaptaciones de las prácticas operativas respecto a la carga y tensión. b) Se redujo la gama de espesores que antes se producía, adecuándolos a sus similares importados, posibilitándoles 4 Según Informe de Ventas 1983 – Gerencia Central de Ventas de SIDER PERU. 58 menores costos y a los usuarios menores precios (en productos planos) c) Se introdujo al mercado la calidad ASTM A53-Grado B en bobinas para fabricación de tubos conductores de petróleo, sustituyendo importaciones. d) Se utilizó bobinas desviadas de Hojalata para la producción de espesores menores para planchas zincadas onduladas, que antes debían importarse. e) Mejora en la producción de anchos en planchas gruesas de 1800 mm a 2400 mm para abastecer a la industria naval de Alto Bordo. Mejoras en calidad. - De las lingoteras fabricadas en la Planta de Fundición, de la calamina en cuanto a resistencia a la lluvia y granizó, y del fierro de construcción cuyas normas técnicas son más exigentes que las europeas. Mejoras en seguridad y mantenimiento. - Recientemente SiderPerú ha obtenido un premio al mérito de parte del Consejo Interamericano de Seguridad por haber reducido en más de 25% el índice de frecuencia de accidentes de trabajo entre 1981 y 1984. - En marzo de 1983, se produjeron fuertes lluvias que anegaron los sótanos y sub-estaciones eléctricas de las plantas, pero con mayor intensidad en la Planta de Laminación No Planos (Tren Mercantil), en el cual el eje volante del grupo Illgner acusó fallas 59 en el arranque y había la alternativa de enviar a Italia la pieza para su reparación como en anterior oportunidad, o hacerlo en los talleres de la planta. Personal técnico de diversas áreas trabajaron con todo éxito durante 12 días para solucionar el problema del eje volante del grupo eléctrico y al concluir los trabajos realizados con personal local, íntegramente, se demostró que la calidad del trabajo es tan buena como la que podría haberse obtenido en el exterior. De haberse hecho en el extranjero hubiera demandado 7 meses de paralización de los equipos. - En la Planta de Hierro Esponja se presentaron defectos en uno de los hornos y de igual manera se realizaron acciones de Planimetría y Nivelación del Horno Reductor, corrección de los defectos de montaje, alineamiento, verificación y puesta en marcha del horno con buenos resultados. Patente de Invención. - Una contribución adicional a las innovaciones locales del país ha sido la Patente de Invención N° 3010 otorgada a SiderPerú por el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas ITINTEC, por el “Sistema de Descarga y Enfriamiento del Producto de los Hornos Rotativos” empleados en la Reducción de Óxidos y el “Sistema Automático de Carga” enteramente novedoso, lográndose un notable éxito tecnológico. Estas actividades tecnológicas internas se han producido por 60 diferentes motivaciones, entre las cuales mencionaremos las más importantes: 1. Fallas que se detectaban en los aparatos que al no funcionar bien requerían ser modificados o adaptados 2. Aumentar la capacidad de ciertos equipos y evitar “cuellos de botellas” que interrumpían el flujo normal de trabajo 3. Reducir los costos y elevar la productividad de los equipos 4. Deseo de Mejorar la calidad de los productos y creación de nuevos productos como estrategia de comercialización ante el ingreso de una nueva empresa competidora de sus productos no planos (LAMINADORA DEL PACIFICO). 5. Problemas de abastecimiento de insumos, como es el caso de la chatarra, y que ha sido parcialmente sustituida por Hierro Esponja en la Planta de Reducción Directa. La presencia de estos fenómenos tecnológicos nos hace pensar en la importancia que tienen estas actividades tecnológicas en el desarrollo futuro de la empresa. No se trata de exagerar la capacidad innovadora que pudiera existir en países como el nuestro, pero tampoco podemos afirmar que ésta sea nula. Si bien estos fenómenos no han ocurrido desde los inicios, han sido necesarios períodos previos como de aprendizaje inicial, de preparación y formación técnica, y un cúmulo de varios años de experiencia antes de que se produzcan cambios tecnológicos del tipo menor. 61 3.3 Aumento de capacidad. Después del inicio de operaciones del Complejo Siderúrgico, transcurren 10 años antes de la primera ampliación. En 1967 se produce la primera ampliación con la construcción de un muelle y la adquisición de un Alto Horno, una Acería L.D. y una Colada Continua de Palanquillas. El Alto Horno sustituyó a los Hornos Eléctricos ELKEM. Este nuevo proceso tecnológico elevó la capacidad nominal de producción de la planta de 450.000 toneladas anuales de acero líquido, de los cuales sólo se utilizaba una parte pues la Planta de Laminación N° Planos no estaba diseñada para absorber toda la capacidad instalada de producción del acero líquido. Este cambio de tecnología en uso quintuplicó la capacidad nominal diaria de la Planta de Hierro, de 100 t/día pasó a 550 t/día de arrabio, mientras que en la Planta de Acería se elevaba de 300 t/día a 800 t/día de acero líquido, con los nuevos Convertidores L.D. La ventaja del nuevo sistema era que requería poca energía eléctrica, mientras que la principal desventaja consistía en que para producir el arrabio se requería de coque y, no pudiendo cuantificarse el coque con nuestro carbón5, se debía importar. La segunda ampliación se produce en 1971, fecha en la que entra en funcionamiento la planta de Laminación Planos. Esta ampliación permitió utilizar la capacidad total de producción de acero líquido de 450.000 toneladas anuales. En 1974 se logra superar su capacidad 5 Actualmente existe el Proyecto Carbonífero de Oyón, con reservas probadas del orden de 30 millones de toneladas de carbón coquificable. Sin embargo, no puede utilizarse sólo, se tiene que combinar 20% del carbón nacional con 80% del importado. Se han realizado pruebas experimentales tanto en el Perú como en el extranjero para la coquificación y también como reductor en la Planta de Reducción Directa. 62 nominal, alcanzando 457.000 toneladas de acero líquido, nivel máximo experimentado en todo el período de estudio. Esto se logró gracias a la introducción de algunos cambios y modificaciones en los equipos de la planta de Acería: 1. En los Hornos Eléctricos de Arco (N° 1 y 2) se efectuaron cambios en los transformadores de 7.500 KVA a 15.000 KVA, elevando la capacidad de 108.000 a 165.000 ton/año de acero líquido. 2. Los Convertidores L.D., por modificaciones de tipo operativo, han elevado la producción de 264.000 a 292.000 ton/año de acero líquido a partir de 1974. En la Planta de Laminación No Planos también se efectuaron algunos cambios que elevaron la capacidad productiva de sus instalaciones: 1. El Horno de Calentamiento de Palanquillas elevó su capacidad de 12 a 40 ton/hora acero. Este horno se reconstruyó completamente en lo que se refiere a largo, ancho y número de quemadores, lo que permitió que aumente la producción sin perjuicio de la parte mecánica del laminador. 2. El Horno de calentamiento de Lingotes, incrementó su capacidad productiva de 15 a 25 ton/hora de acero. Sin embargo, este cambio técnico no ha dado los resultados positivos esperados, ya que la modificación se limitó en un incremento del volumen de aire comburente insuficiente para elevar la velocidad de calentamiento en un 70%, sin afectar la temperatura del material cargado. Esto influyó negativamente en el comportamiento mecánico del laminador 63 desbastador que ha sido diseñado para la “transformación plástica” de un material cuya temperatura debe mantenerse dentro de un rango aceptable, tanto en la superficie como en el centro del acero cargado. Es decir, el material mal calentado ingresó en el laminador sobrecargando todo el sistema mecánico de transmisión y provocando un desgaste prematuro de los cilindros de laminación o riesgo de rotura. El éxito de los cambios técnicos menores que incrementan la capacidad productiva requieren ser analizados con mayor profundidad (como es el caso del Horno de Calentamiento de Lingotes), evaluándose si éstos originaron aumentos en los costos de mantenimiento, deterioro de los equipos en los procesos siguientes y paradas imprevistas excesivas. Habiendo transcurrido 20 años desde la puesta en marcha del Complejo Siderúrgico, se decide balancear los equipos a fin de aprovechar al máximo las unidades de producción existentes, mediante inversiones en nuevos equipos del orden de los 2.543 millones de soles (estimado en 1975-1980), que se incorporan en 2000: una Planta de Oxígeno N° 2, una máquina de Colada Continua N° 2 de Palanquillas y Tochos (Francia), Tren Mercantil N° 2 de Alambrón (Alemania), un nuevo Taller de Fundición con 2 Hornos Eléctricos de Arco (España), dos Hornos de Recocido (Francia) dos Hornos de Foso (Italia), grúas puente (Perú), Planta de Hojalata y una ampliación de la Nave de Colada. 64 Algunos equipos se instalaron en 1977, pero recién en 1990 se puso en pleno funcionamiento. Este balanceo incrementaría la producción de acero líquido de 450.000 ton/año a 700.000 ton/año, y permitirá equilibrar el proceso productivo, eliminando los cuellos de botella generados por la diferencia entre la capacidad nominal de los equipos y la lograda en la planta. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, no se elevó a 700.000 t/año. Apenas aumentó en 10.6% la capacidad utilizada de acero líquido, entre 1977 a 1979, en la Planta de Acería. En realidad, el proyecto de “balanceo” no debió llamarse así, ya que balanceó poco a casi nada. Si hubo algún aspecto positivo, fue el caso de la Planta de Oxígeno N° 2, que eliminó el cuello de botella que había en la Planta de Oxígeno N° 1 que no abastecía suficientemente a los Convertidores L.D. En otros aspectos fue negativo, como el caso de la Planta de Hojalata que no consume ni procesa el acero de la empresa (debido a que los espesores que requiere no se producen en la planta la no haber los equipos necesarios), en cambio, sí aporta considerablemente en costos, ya que debe importarse bobinas y estaño metálico. En general, el proyecto de balanceo ha contribuido más a elevar los costos antes que haber contribuido notablemente a elevar la producción de acero en el país. A fines de 1980, entró en funcionamiento la Planta de Reducción Directa para la producción de 100.000 ton/año de hierro esponja y con el propósito de reemplazar la chatarra importada que es utilizada 65 en la Acería eléctrica, y lograr un sustancial ahorro de divisas. Sin embargo, el consumo de Hierro Esponja en los hornos eléctricos está limitado a un máximo de 30% de la carga y 70% de consumo de chatarra. Para concluir diremos que los aumentos de capacidad han estado muy ligados a las decisiones de inversión en nuevos equipos, sin embargo y aunque menores, ha habido mejoras, modificaciones y adaptaciones que han elevado la capacidad productiva de los equipos. 66 CAPITULO 4 Evaluación Técnica – Económica de SiderPerú: Alto Horno–Convertidor y Hornos Eléctricos Antes de ingresar a una evaluación comparativa propiamente referida, es importante considerar la integración de la producción del acero y la complejidad que significa la elaboración y transformación de este producto en sus diferentes etapas hasta obtener sus formas finales (barras de construcción, planchas de acero, etc.), a fin de captar todos los problemas técnicos y económicos que serán materia de estudio. Para ello, presenta el Proceso productivo del Acero en SiderPerú, de manera tal que será de fácil comprensión para el lector en este tema y campo de aplicación. Complementariamente se presenta en este capítulo una breve descripción de las características técnicas principales de las opciones tecnológicas que facilitara al lector de una noción más clara del uso de los equipos, tanto del Alto Horno, Convertidor L. D. Como del Horno Eléctrico. Aquí se mencionan las especificaciones técnicas, proceso de fabricación y consumo de materia de cada equipo. La evaluación comparativa técnica y económica será analizada en la sección final. 67 PROCESO SIDERÚRGICO EN LA PLANTA DE PELLET SIDERPERÚ. Fig. 1 Procesos de transformación del Pellet, materia prima del arrabio. 4.1 Proceso productivo del acero en SiderPerú. En todo proceso de producción distinguimos dos elementos son los inputs y los outputs. Los primeros cruzan la frontera de entrada del proceso, y en el caso del proceso productivo del acero se consideran a aquellas materias primas e insumos básicos como al Coque metalúrgico, Mineral de Hierro, Pellets, Mineral de Manganeso, Caliza, Chatarra, etc., y repuestos ( herramientas, rodamientos, etc.). Los outputs cruzan la frontera de salida del proceso y vienen a ser todos los productos finales o “terminados” (Productos planos, no planos, y hojalata). 68 Dentro de este proceso de entrada de inputs y salida de outputs, se encuentra un stock dado de “fondos, es decir la maquinaria y el personal obrero, técnicos e ingenieril de la empresa, que gracias a su intervención transformarán los elementos iniciales en su “flujo” de toneladas de cero como producto semiterminado o terminado. La industria siderúrgica tiene por finalidad convertir materiales que poseen un alto contenido de fierro de acero, en sus diversas formas y grados de terminación. La transformación de las materias primas e terminación de las materias e insumos en productos finales se hace en varias etapas sucesiva. El Grafico 4 ilustra el proceso siderúrgico en el Centro Operativo de Chimbote. El proceso puede dividirse en cuatro partes: 1. Proceso de producción del hierro primario ( reducción ) -Arrabio líquido (Alto Horno) -Hierro Esponja (Horno Rotativo) 2. Proceso de producción de acero líquido (Aceración ) - (Convertidores L. D. y Hornos Eléctricos) 3. Proceso de transformación a semiterminado -(Colada Continua) 4. Proceso de laminación -(Laminadores) La evaluación comparativa del presenta trabajo se circunscribe a los dos primeros procesos: del Hierro Primario y del Arrabio Líquido. 69 PROCESO SIDERÚRGICO EN EL CENTRO OPERATIVO DE CHIMBOTE Fig. 2 Proceso siderúrgico del arrabio en el Alto Horno. 4.1.1 Proceso de producción del hierro primario. Pasando la entrada principal de la planta siderúrgica en Chimbote, se observa la Planta de Hierro, la cual opera con Pellets, Coque (importado) y Caliza como fundente. Se introducen en una cesta de carga, luego de ser transportados por una larga faja transportadora desde el Muelle en el Puerto de Chimbote, y se llevan al tragante del Alto Horno, para luego entrar en contacto con zonas en las cuales se registran altas temperaturas (+ 2000°C) dando lugar a un producto que finalmente se denomina “Arrabio líquido”, constituido casi en su 95% por fierro metálico y más de 2% de Carbono. Las características técnicas del Alto Horno serán tratadas más adelante. 70 Una forma diferente de producir fierro primario son los Sistemas de Reproducción Directa, que transforma el mineral de Hierro mediante el uso de gas natural o carbón, y se obtiene el producto llamado “Hierro Esponja”. Este tiene contenido de fierro metálico inferior al 90%, que para convertirlo en acero deberá fundirse en Hornos Eléctricos. Esta forma fue introducida en la planta de Chimbote en 1975, experimentando desde ese año en una planta piloto para producir hierro esponja, aprovechado la antracita, mineral proveniente de yacimientos naturales y hierro de Marcona. El Hierro Esponja sustituye en gran porcentaje a la chatarra en la producción del acero. La capacidad instalada en esa planta es de 120,000 toneladas anuales de hierro esponja. 4.1.2 Proceso de producción de acero líquido. Paralelamente al anterior proceso se da el proceso Semi – integrado, por el cual se obtiene la chatarra y no pasa por el proceso de producción de fierro primario (Planta de Hierro), sino que directamente ingresa a la Planta de Acería para producir acero líquido, en los Hornos Eléctricos. Aquí se da el proceso de producción de acero líquido, es decir, el proceso de refinación del fierro primario para su transformación de acero consiste fundamentalmente en rebajar su excesivo contenido de carbono mediante oxidación y luego y luego afinar el baño metálico eliminando las escorias o impurezas tales como fósforo y azufre, e introduciendo otros como el mineral y el manganeso, carbono, etc. 71 La transformación del fierro primario o arrabio, en acero, en lugar de pasar a los Hornos Eléctricos, va a esta planta de Acería a través de carros rodantes e ingresan al Mezclador con el propósito de mantener la temperatura y la forma líquida del arrabio y para de sulfurarlo. Luego pasara a los Convertidores L-D cargando el arrabio líquido y hasta un 30% de chatarra, al que se introduce Oxígeno puro mediante una lanza refrigerada. La oxidación y afinamiento se da en una forma rápida, completándose el proceso en un tiempo normal de 45 minutos. Por acción del oxígeno, se transformara en acero líquido. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL ACERO Fig. 3 Proceso siderúrgico de transformación del arrabio en acero colado. 72 4.1.3 Proceso de transformación a lingotes o semi–terminados. Existen dos métodos: a) El acero líquido producido, tanto en los Convertidos L–D como en el Horno Eléctrico, pasa a la “Nave de Colada”, donde a elevadas temperaturas (aproximadamente 1650°C) se vierte en las lingoteras para transformarse en estado sólido (Lingotes). b) Por otro lado, existe una forma en la cual se obtiene un resultado más avanzado y es la “Colada Continua”. Este es un método más moderno que el anterior, debido a que permite eliminar el proceso de desbaste de lingote a palanquillas y a “tochos”. Consiste en vaciar el acero líquido en canales, con el fin de que tome forma de tocho o palanquilla en un flujo continuo. Antes de llegar al acero como producto terminado en su forma definitiva, es necesario este paso intermedio del cual sale como producto Semi – terminado el tocho y la palanquilla. Los planchones, producido de la laminación de lingotes, tiene sección rectangulares, lo que permite la obtención posterior laminados planos, mientras las palanquillas tienen secciones cuadradas para llegar a barras perfiles, procesándose en la Planta de Producción No Planos. Los tochos tienen secciones casi cuadradas (250 X 200) y se utilizan para la fabricación de barras de molido (cuyo principal cliente es, en el Perú ACEROS AREQUIPA y MEPSA). 73 4.1.4 Proceso de laminación. El proceso de laminación se subdivide a su vez en dos procesos: Laminación de Productos Planos y Laminación de productos Semi – terminados permite obtener toda la gama de productos de acero y en las diversas formas y dimensiones. Los tres procesos iniciales, comunes en ambas plantas, son los acondicionamientos (preparación) y recalentamiento de los Semi terminados. 4.1.4.1 Laminación de productos planos: a) Laminado de acero en caliente (LAC). Los lingotes elaborados en Acería tienen pesos que varían entre 5 y 10 toneladas. Sin embargo, los más utilizados para su transformación a planchones son los de 7.5 y 10 toneladas con espesor de 500 mm. Inicialmente son calentados en el Horno de Foso (Pits) a una temperatura de 1300°C, y lavados por intermedio de una grúa ( Stripper), a una mesa transportadora que los conduce al laminador primario (conformado por los rodillos montados como Dúo-steckel) para ser reducidos a un espesor mínimo de 95 mm. Luego de un proceso de corte de punta y cola para eliminar el rechupe, el Semi-producto (Planchón) es transportado a una mesa de enfriamiento donde un proceso de decapado, (Scarfing), con el objeto de eliminación de las grietas superficiales. Posteriormente, el Planchón 74 es cargado en un horno de recalentamiento de tres zonas y elevado e igual izado a una temperatura de 1,280 °C (Soaking), para ser luego llevado al mismo laminador montado esta vez luego llevado al mismo laminador montado esta vez como cuatro (dos cilindros de trabajo), de donde sale o como banda de 19mm de espesor para entrar en su última etapa de laminación en el Tren Laminador Steckel cuyo objetivo es reducir su espesor aún más (hasta 1.7mm), o como plancha de espesor comprometidas entre 6.4 mm y 45mm. Fig. 4 Proceso de laminación en los dúos Steckel de los planchones. En el primer caso, el producto final se denomina “Bobina” y sirve como materia prima al Laminador Cuatro Reversible en Frío y, en el segundo caso, el producto final (Plancha), es sometido a un proceso de corte (oxi- propano) para llevarlo, con medida de ancho 75 y largo convencionales, a su comercialización. b) Laminación en Frío de Bobinas (LAF). Las bobinas, elaboradas en el proceso anterior (LAC) son sometidas a una limpieza química en un equipo llamado “Decapado”, cuya solución al 15% de Ácido Clorhídrico permite la eliminación de escamas superficiales formadas durante la laminación en caliente. Luego, son dirigidas a un espesor que varía entré 2.0mm. Y 0.160mm. Según el destino que se la ha dado. Con el fin de devolver al metal sus propiedades físicas iniciales que han sufrido alteraciones durante la laminación, dichas bobinas entran en un proceso de reconocido, a una temperatura de aproximadamente 630°C para ser luego templadas en el mismo laminador llevadas a la línea de Corte en frío cuyo fin es obtener las dimensiones requeridas para su venta. c) Galvanizado o Zincado. Las bobinas destinadas a la línea de galvanización tienen un proceso simplificado. Son llevadas, después de ser reducidas, a un proceso de calentamiento e inmersión en baño de zinc con adición de estaño para transformarse en planchas galvanizadas (onduladas o lizas) y luego comercializarlas. 76 Fig. 5 Proceso del estañado de las láminas para la hojalata. d) Hojalata. El proceso, en dicha plancha, parte de bobinas importadas, puesto que el espesor requerido para su procesamiento no se puede obtener en laminación en frío de SIDERPERÚ. Es una línea semejante a la línea de galvanizado pero cuyo producto final son planchas estañadas que se comercializan para fabricación de latas utilizadas en plantas envasadoras. 4.1.4.2 Laminación de productos no planos. La planta de Laminación No Planos recibe de Acería un acero elaborado en diferentes formas: a) Lingotes de 750 Kg. Los lingotes son recalentados en un horno similar al Horno de Planchadores LAC, para luego ser procesados Desbastador, a palanquillas y obtener a través productos del de Tren sección cuadrada de 100 y 200 mm cuyo largo, después del 77 corte, se sitúa alrededor de 3000mm. Dichas palanquillas son transferibles en un Horno de Recalentamiento (OFU), para ser calentadas y laminadas en el Tren Mercantil, con el fin de fabricar barras de construcción (Lisas o Corrugadas) y comercializadas. Las palanquillas de menor sección son destinadas a otro horno y procesadas en otro tren de laminación que reduce su espesor hasta obtener “Rollos de Alambrón” para su venta. b) Tochos de 250 X 200mm de sección. Los Tochos están procesados, a través del Desbastados, después de haberse calentado en el Horno de Lingotes, en barras de molino para su comercialización. c) Palanquilla de 100 y 200mm de sección. Las palanquillas, al igual que los tochos, provienen de las Coladas Continuas de la Planta de Acería y tienen la ventaja, las primeras, de ser procesadas en el Tren Mercantil, sin tener que pasar por el Tren Desbastador evitando así un proceso; y los segundos, de ser procesados de frente a barras de molino sin necesitar del desbaste de lingotes a tocho, lo que también representa un proceso menor, y por consiguiente un ahorro de 78 combustible, manutención, energía eléctrica, tiempo, etc. d) El ALTO HORNO. Es virtualmente una planta química que reduce continuamente el hierro del mineral. Químicamente desprende el oxígeno del óxido de hierro existente en el mineral para liberar el hierro. Está formado por una cápsula cilíndrica de acero forrada con un material no metálico y resistente al calor, denominado como ladrillos refractarios y placas refrigerantes. El diámetro de la cápsula disminuye hacia arriba y hacia abajo, y es máximo en un punto situado aproximadamente a una cuarta parte de su altura total. La parte inferior del horno está dotada de varias aberturas tubulares llamadas toberas, por donde se fuerza el paso del aire. Cerca del fondo se encuentra un orificio por el que fluye el arrabio cuando se sangra (o vacía) el alto horno. Encima de ese orificio, pero debajo de las toberas, hay otro agujero para retirar la escoria. La parte superior del horno, cuya altura es de unos 30 m, contiene respiraderos para los gases de escape, y un par de tolvas redondas, cerradas por válvulas en forma de campana, por las que se introduce la carga en el horno. Los materiales se 79 llevan hasta las tolvas en pequeñas vagonetas o cucharas que se suben por un elevador inclinado situado en el exterior del horno. Fig. 6 Perspectiva de la disposición del Alto Horno en SiderPerú. Las materias primas se cargan (o se vacían) en la parte superior del horno. El aire, que ha sido precalentado hasta los 1.030ºC aproximadamente, es forzado dentro de la base del horno para quemar el coque. El coque en combustión genera el intenso calor requerido para fundir el mineral y produce los gases necesarios para separar el hierro del mineral. En forma muy simplificada las reacciones son: 80 Carbono (Coque) 2C + Oxígeno (aire) O2 Calor + Monóxido de Carbono Gaseoso 2CO Óxido de Hierro Fe2O3 + Monóxido de Carbono 3CO Hierro Fundido 2Fe Hierro + Dióxido de Carbono Gaseoso 3CO2 Impurezas en el Mineral Derretido + Piedra Caliza ESCORIA Los altos hornos funcionan de forma continua. La materia prima que se va a introducir en el horno se divide en un determinado número de pequeñas cargas que se introducen a intervalos de entre 10 y 15 minutos. La escoria que flota sobre el metal fundido se retira una vez cada dos horas, y el arrabio se sangra cinco veces al día. Alto horno. Para transformar mineral de hierro en arrabio líquido útil hay que eliminar sus impurezas. Esto se logra en un alto horno forzando el paso de aire 81 extremadamente caliente a través de una mezcla de mineral, coque y caliza, la llamada carga. Unas vagonetas (carros torpedos), vuelcan la carga en unas tolvas situadas en la parte superior del horno. Una vez en el horno, la carga es sometida a chorros de aire de hasta 870ºC (el horno debe estar forrado con ladrillos refractarios para resistir esas temperaturas). El metal fundido se acumula en la parte inferior. Los residuos (la escoria) flotan por encima del arrabio fundido. Ambas sustancias se extraen periódicamente para ser procesadas. El aire insuflado en el alto horno se precalienta a una temperatura aproximada de 1.030 ºC. El calentamiento se realiza en las llamadas estufas, cilindros con estructuras de ladrillo refractario. El ladrillo se calienta durante varias horas quemando gas del alto horno, que son los gases de escape que salen de la parte superior del horno. Después se apaga la llama y se hace pasar el aire a presión por la estufa. El peso del aire empleado en un alto horno supera el peso total de las demás materias primas. Esencialmente, el CO gaseoso a altas temperaturas tiene una mayor atracción por el 82 oxígeno presente en el mineral de hierro (Fe2O3) que el hierro mismo, de modo que reaccionará con él para liberarlo. Químicamente entonces, el hierro se ha reducido en el mineral. Mientras tanto, a alta temperatura, la piedra caliza fundida se convierte en cal, la cual se combina con el azufre y otras impurezas. Esto forma una escoria que flota encima del hierro derretido. La presurización de los hornos tiene el flujo de gas de los respiraderos estrangulando el horno con la posible de aumentar la presión del interior del horno hasta 1,7 atmósferas o más. La técnica de presurización permite una mejor combustión del coque y una mayor producción de hierro. En muchos altos hornos puede lograrse un aumento de la producción de un 25%. En instalaciones experimentales también se ha demostrado que la producción se incrementa enriqueciendo el aire con oxígeno. Cada cinco o seis horas, se cuelan desde la parte interior del horno hacia una olla de colada o a un carro de metal caliente, entre 150 a 375 toneladas de arrabio. Luego se transportan a un horno de fabricación de acero. La escoria flotante sobre el hierro fundido en el horno se drena de 83 forma individual y separadamente. Cualquier escoria o sobrante que salga del horno junto con el metal se elimina antes de llegar al recipiente. A continuación, el contenedor lleno de arrabio se transporta a la fábrica siderúrgica (Acería). Fig. 7 Proceso de transformación del acero en la planta de SiderPerú. 4.2 Características técnicas. En esta sección se describe las principales características técnicas de los equipos utilizados en SiderPerú para la fabricación del acero líquido: 84 4.2.1 Alto horno y convertidores. El Alto Horno es considerado ACTUALMENTE como el SÍMBOLO de la industria siderúrgica por su forma característica casi sin variación durante más de 100 años, y por qué el desarrollo siderúrgico mundial ha estado siempre ligado al desarrollo tecnológico de los Alto Horno. En el Perú se instaló el Alto Horno el 14 de Diciembre de 1967, para satisfacer en parte la gran demanda de acero en el país. Su construcción es enteramente blindada, protegido interiormente por un revestimiento refractario que está formado por ladrillos de carbono y sílice aluminosa (alta alúmina importada). Tiene refrigeración por medio de toberas, cajas de refrigeración y baño exterior del blindaje del horno. El Alto Horno es un reactor continuo a contracorriente, porque las reacciones son llevadas a cabo progresivamente entre los gases reductores ascendentes y la columna descendente de la Carga. Tiene por objeto principal la elaboración de Arrabio de alto contenido de carbono (superior al 2 %), para su transformación posterior en acero de bajo carbono de la Planta de Acería. Como sub- productos tiene: (1) La escoria que se comercializa (Cementos Escoria E.P.S.) y cuyas aplicaciones en la industria se extiende a la fabricación de ladrillo, cemento especial, lana de vidrio etc, y (2) el Gas del Alto Horno que constituye un aporte calorífico para el calentamiento de los lingotes y planchones en las Plantas de Laminación. 85 De acuerdo a las especificaciones técnicas del suministrador, se prevé obtener la siguiente producción: Producción diaria x volumen útil = 1.2 x 460 = 552 t/día del Arrabio líquido. De esta forma el suministrador de este equipo previó una carga nominal teórica del Alto Horno de 550 t diarias de arrabio, dando una producción mensual de 16,500 t de arrabio considerando 30 días de trabajo sin paradas, vale decir, una utilización del 100% de la capacidad productiva nominal, y dando al baño una producción de 198,00t de Arrabio líquido. El arrabio líquido es obtenido del Alto Horno en nueve coladas por día(61 t/colada), y es vertido en recipientes (torpedos cuchara) para ser transportado a la Planta de Acería (Primero al Mezclador y luego a los convertidores). El Mezclador tiene una capacidad de 800 toneladas de arrabio líquido por día y, si consideramos también una utilización del 100% de su capacidad nominal, se alcanzaría una producción de 288,000 t al año. Fig. 8 Vertido del arrabio 86 Inicialmente con el convertidor vació e inclinado, se carga el arrabio líquido y la chatarra. En seguida se gira y es colocado en posición, la lanza es introducida dentro del horno simultáneamente se abre la válvula de entrada de oxigeno con pureza de 99.5 a 99.9% con una presión de 5 a 6 Kgf /cm2 y un caudal de 5,200 m3/h quedando en 100 cm. sobre el nivel del baño. Luego la lanza es bajada a 80 cm. Para continuara con una oxidación más efectiva de los compuestos químicos. Reportado el resultado por el laboratorio, el acero es vaciado a la cuchara de 30 t. De capacidad en donde se realiza las adiciones ferro aleaciones para conseguir para conseguir la composición química del acero que se fabrica. De acuerdo a las especificaciones técnicas, el suministrador considera un trabajo de los Convertidores de 3 turnos diarios de 8 horas, es decir un trabajo continuo de 365 días al año como promedio. La capacidad nominal de ambos convertidores es de 25 t. Por colada. El tiempo medio de la colada es de 45 minutos, considerando que con los dos convertidores se tendrán continuamente uno en operación y otro en preparación, es decir, como si hubiera un solo convertidor de marcha continua. El número de coladas que deberán realizarse por día de trabajo serán. 1440/45 = 32 coladas por día. La producción por día de trabajo será: 87 32 coladas por día X 25 t/ colada = 800 t/día . De esta forma tendrán el siguiente promedio anual: 800 t/día X330 días = 264,000 de ACERO LÍQUIDO. Con estas producciones, la Planta de Acería (con los convertidores L.D) diaria una producción superior a las posibilidades del Alto Horno, según las especificaciones del Suministrador. La capacidad teórica del Alto Horno (198 mil TN/ año de arrabio líquido), generándose un cuello de botella entre el proceso productivo de arrabio y el proceso de acero líquido. (Sin embargo, la capacidad teórica del Alto Horno estuvo subestimada por el suministrador como se verá más adelante). El material de carga para el proceso en Alto Horno está compuesto por: Pellets (65% de hierro), coque (89% de carbonó y los fundentes como carbonato de calcio, sílice, oxido de manganeso y alúmina. Los consumos estándar de los principales materiales y sus costos por tonelada de arrabio producida son: Cuadro de consumo estándar del material básico MATERIAS PRIMAS PRECIO UNITARIO (*) Coque (1) Pellets (2) Caliza Cuarcita Balasto Petróleo bunker c 191.87/187.59 41.89/39.89 16.87 12.60 7.80 0.545 US$/TM US$/TM US$/TM US$/TM US$/TM US$/TM CONSUM O PORTM. DE ARRABIO COSTO TOTAL POR TM (US$/TM) 0.540 TM 1.481 TM 0.235 TM 0.015 TM 0.010 TM 51.07 GAL 103.6/101.3 62.03/59.07 3.96 0.19 0,08 27.87 197.69/192.43 TOTAL (*) A precio promedio de 1984. 88 1) Con valor “o” de finos de coque/ con valor de $ 36.36 de finos de coque. 2) Con valor “o” de finos de pellets/con valor de $ 17.00 de finos de pellets) Esta carga colocada en la tragante del A.H. desciende por gravedad y sufre el efecto de una corriente de gas ascendente compuesta inicialmente de monóxido de carbonato, hidrógeno y nitrógeno, como producto de la combustión del coque por el aire caliente húmedo a nivel de toberas. Esto produce un conjunto complejo de reacciones entre las cuales las más importantes son las reducciones de los óxidos de hierro, dando finalmente como resultado la formación de arrabio, escoria y gases. Los Convertidores L.D. trabajan en una proporción de 93% de arrabio líquido y 7% de chatarra como material de carga metálica.Los consumos promedios y costos por toneladas de acero líquido son: Cuadro de precios de consumo de materiales (*) A precio Promedio de 2008. 89 4.2.2 Hornos eléctricos. La aparición de los Hornos eléctricos se remonta al año 1878 en que Wilhelm Van Siemens obtuvo acero por primera vez, utilizando un arco voltaico. En 1888 Paul Heroutt obtuvo la patente por el Horno Eléctrico de Arco. En SiderPerú, el 12 de abril de 1958 se puso en marcha la Planta de Acería Eléctrica, con 2 Hornos Eléctricos de Arco (N° 1 y 2). El montaje fue realizado por la firma francesa Stein et Roubaix. Los hornos eléctricos son Construcciones metalúrgicas que se emplean para fundir chatarra y obtener el acero de composición química deseada. El Horno está constituido por una bóveda y la cuba .La capacidad de producción teórica o nominal de los hornos N° 1 y 2, según el fabricante, es de 25 t por colada. La baja potencia del transformador (7,500 KVA) es debida a que en un principio se pensó trabajar con estos hornos, utilizando el arrabio líquido producido en los Hornos ELKEM, según el fabricante. Así no eran necesarias grandes potencias de periodo de fusión de la chatarra. Con esta forma de trabajo se podrían obtener 6 coladas por día por cada horno, lo que da una producción diaria de: 25 t/col. * 6 col / día = 150 t / día El suministrador asumía una utilización del 100%, sin paradas, que daría una producción anual de: 150 t / día X 360 = 54,000 t / año. 90 Entonces la producción de ambos diaria: 54,000 t / año = 108,000 t / año de Acero líquido. El proceso de colada a colada demora aproximadamente 160 minutos (2:40hrs), desde la preparación de las cargas de los materiales en las canastas y que sean descargadas en el horno hasta el vaciado del acero líquido a la cuchara que lo transportara a la Maquina de Colada Continua para su transformación a producto semi-terminado. Los consumos promedios de los principales materiales y sus costos por tonelada de acero líquido producido son: (*) A precio promedio de 2004. El consumo de oxígeno es de 14m3/t. De acero, en condiciones normales; y el consumo de energía es de 570 Kwh/ t de acero. Tanto los Hornos Eléctricos como los Convertidores LD producen 25t de acero líquido por colada. La diferencia del rendimiento se encuentra en el número de coladas por día (12 91 versus 32 respectivamente). Esto se debe a que el tiempo de colada1 es mayor en los Hornos Eléctricos (160 min) que en los convertidores L.D. (45 minutos); lo cual implicaría una gran ventaja de la utilización del Alto Horno-Convertidores, debido a su mayor volumen de producción posible. Una evaluación más exhaustiva de estos dos procesos es analizada en la siguiente sección. 4.3 Evaluación comparativa técnico – económica. En una situación posterior en la que se piensa instalar una Siderurgia o ampliar su capacidad, y se tuviera que elegir entre una de las dos opciones tecnológicas más conocidas para producir acero líquido, es decir, escoger entre la vía Alto Horno-Convertidor L.D. o la vía Hornos Eléctricos, se tendrían que elaborar estudios técnicos y económicos de estas opciones antes de tomar la decisión final para seleccionar la tecnología más apropiada para la empresa, considerando las condiciones locales, los requerimientos de factores productivos (capital, mano de obra y materias primas), la escala de producción, los costos, y el mercado. Se determinaría, por ejemplo, que si el mercado siderúrgico nacional puede absorber una producción menor al millón de toneladas anuales de acero, se debería elegir la opción de los hornos eléctricos. Esto debido a que la mayor inversión requerida en el Alto Horno –Convertidores L.D. eleva el costo del Capital y es un factor en contra de esta vía. Sin embargo, hay otros conceptos que son más decisivos que éste, como por ejemplo, si el país cuenta con la materia 1 Tiempo de colada es el ciclo “TAP TO TAP”, significa el tiempo desde que empieza la carga de materiales hasta el vaciado de acero líquido a la cuchara. 92 prima necesaria, o si tiene posibilidades de abastecimiento interno de coque, etc. En el caso de la Empresa Siderúrgica Nacional SiderPerú, la inversión ya se efectuó. Ahora de lo que se trata es de optimizar el uso de estas vías tecnológicas, ya sea mediante su operación paralela o mediante la utilización de una de estas vías tecnológicas. En primer lugar diremos cuáles fueron las razones que motivaron e indujeron a la elección de cada una de estas tecnologías, sin entrar al detalle del proceso de selección que hubieran seguido. La presente evaluación busca comparar, a partir de la elección efectuada, la operación y el desempeño seguido por estos equipos a lo largo del período de estudio, a través del rendimiento técnico y económico, esfuerzos y logros en cuanto a innovación tecnológica y otros efectos producidos. Así mismo, se busca comprobar si las tecnologías en uso en SIDERPERÚ son o no apropiadas, en términos del marco teórico sobre Selección de Tecnologías Apropiadas en Países Subdesarrollados. 4.3.1 Elección de las tecnologías. Vamos a hablar de los motivos que condicionaron a tomar la decisión por determinada tecnología. En primer lugar, la elección de la instalación de la Industria Siderúrgica en el país y específicamente de los “Hornos Eléctricos”, estuvo ligada a tres motivos principales; a) la decisión política del gobierno de tener una industria siderúrgica nacional, b) el costo que implicaba este tipo de tecnología en relación a otras alternativas (dado el limitado 93 capital disponible de la empresa), y c) el mercado nacional de acero no justificaba la adquisición de otras tecnologías de mayor escala de producción. Transcurrieron casi 10 años desde la puesta en marcha de la planta de Chimbote hasta la culminación de las obras de la Primera Ampliación. La elección de una nueva técnica: “Alto Horno-Convertidor L.D.” implicó por un lado, un gran salto tecnológico y por otro un sustancial aumento de la capacidad productiva de acero en el país. Las razones que motivaron esta ampliación fueron principalmente: a) la producción de acero, a través de los Hornos Eléctricos, no era suficiente para cubrir la creciente demanda nacional de acero, y b) los altos costos de energía eléctrica, que determinó la paralización total de los Hornos Elkem y a adoptar la nueva tecnología del futuro, previéndose un importante crecimiento industrial en el país. En 1977 se incorporan en la empresa nuevos equipos e instalaciones, entre los cuales están los 2 Hornos Eléctricos de Arco (N° 3 y 4), que actualmente con los hornos eléctricos N° 1 y 2. No obstante, los Hornos 3 y 4 se adquirieron específicamente para la Planta de Fundición, ya que la empresa pensaba reemplazar algunos de sus proveedores y en su lugar hacer algunas piezas en la nueva Planta de Fundición, productos como: lingoteras, cucharas, toberas, placas de base, piezas de arrabio, trabajos en cobre y en bronce, etc. Es decir, la razón de ser de los Hornos Eléctricos N° 3 y 4 estaba sustentada para la Fundición, 94 más no para la Acería, razón por la cual se encuentran ubicados en esta Planta de Fundición, que algunos llaman actualmente “Planta de Acería Eléctrica N° 2” y localizada a aproximadamente unos 100m de distancia de la Planta de Acería N° 1. Paralelamente se presentaba otro fenómeno: la adquisición de la máquina de Colada Continua N° 2, que disminuía el uso de las lingoteras implicó una reducción de las actividades de la Planta de Fundición. Pocos años más tarde y con la introducción de los Hornos de Reducción Directa en 1980, se gestaba la idea de dejar en Alto Horno y los Convertidores. De ahí aparecen los 2 Hornos eléctricos N° 3 y 4, para usarlos junto con los Hornos eléctricos N° 1 y 2, para la producción de acero líquido, con la vía Reducción Directa Hornos Eléctricos. Sin embargo, los primeros Hornos Eléctricos Franceses (N° 1 y 2), a pesar de su antigüedad, son mejores tanto en el diseño de la máquina como en el rendimiento productivo, que los Hornos Españoles (N° 3 y 4). 4.3.2 Evaluación de las tecnologías elegidas. Para evaluar y determinar cuál vía tecnológica es la mejor alternativa, el criterio no puede ser único, como por ejemplo el de menor costo, la que produzca acero de mejor calidad, la que produzca más, o la que dé mayor cobertura de productos, la de mayor intensidad de la mano de obra para favorecer el empleo o la de menor riesgo de paralización. En principio, esta decisión 95 estará muy ligada con las políticas que se hayan fijado los conductores de la empresa, y siendo el Estado el único propietario, el papel que juega el Estado en su carácter empresarial es de vital importancia para el futuro desarrollo de la empresa. Evaluamos dos procesos productivos representados en sus principales equipos: Alto Horno–Convertidores L.D. y Hornos Eléctricos según los siguientes factores: 1. Escala de producción y capacidades productivas 2. Mercado y especificación del producto 3. Materias primas e insumos 4. Fuerza de trabajo 5. La maquinaria 6. Financiamiento Estos seis factores son útiles tanto para una evaluación inicial en la etapa de identificación y pre-inversión para optar por la tecnología más apropiada, como para una evaluación posterior en la etapa de expansión o de acondicionamiento frente a cambios de las circunstancias técnicas y económicas iniciales y en las que se presentan alternativas de funcionamiento respecto de los equipos y maquinarias ya adquiridos. 4.3.2.1 Escala de producción y capacidades productivas. En cuanto a escalas de plantas en la industria del acero, la mayoría de las plantas “integradas” en el mundo están produciendo un rango de 1 millón a 6 millones de toneladas de acero por año. En el Perú, la única planta integrada nacional 96 (SiderPerú) alcanzó su producción record de 456.500 TN de acero líquido en 1974. Esta escala de producción corresponde a un trabajo de conjunto de dos procesos paralelos para obtener el acero líquido: 2 convertidores al oxígeno L.D. y 4 hornos eléctricos. Cada uno de estos procesos fue diseñado para abastecerse de “Arrabio líquido”, como principal material de carga, por lo que es interesante evaluar tanto la capacidad nominal de los convertidores y hornos eléctricos de arco, como también la del Alto Horno y los Hornos Eléctricos de Reducción (ELKEM). CUADROPROCESOCOMPARATIVO DE CAPACIDADES NOMINALES FUENTE: Elaboración departamento RR.PP. SiderPerú Desde un principio se diseñó la planta de forma tal que los Hornos Elkem producirían arrabio para alimentar a los Hornos Eléctricos de Acería. Los requerimientos de estos hornos eléctricos eran de una carga mínima de 60% a 70% de arrabio líquido y el 30% restante de chatarra.Sin embargo, se observa que la capacidad nominal de los Horno Elkem (según el 97 fabricante), era inferior al nivel de producción requeridos por los Hornos Eléctricos, (Se requería una producción de arrabio no menor de 180-200 TN/DIA). Esto significaba que desde el inicio de operaciones se producirían cuellos de botella en este proceso. El desempeño de los Hornos Eléctricos de Reducción ELKEM, ha sido breve e irregular. Caracterizado por un período inicial (1959-1962) en el que se logró superar la capacidad nominal y un período de declive (1963-1968) en el que el nivel de producción se ubicó por debajo de su capacidad, debido en gran parte a la elevación del precio de la energía eléctrica, principal insumo de estos equipos, lo cual limitó la obtención de mayor producción por los altos costos que requerían. Este factor de precios y el factor político, dentro del proceso de industrialización del país en el que la industria de acero tenía parte importante, llevaron a la decisión de adquirir un Alto Horno con sus respectivos equipos complementarios (construcción de un muelle, faja transportadora, convertidores de oxígeno L.D. y 1 máquina de colada continua). La implantación del Alto Horno y Convertidores L.D. ciertamente representó un importante aumento en la capacidad productiva de la planta. También se observó que la capacidad nominal del Alto Horno, 98 indicada por el Suministrador, no abastecería adecuadamente a los convertidores. Dicho de otro modo, la capacidad nominal de los Convertidores nunca sería lograda debido a la limitada capacidad de arrabio que proporcionaría el Alto Horno. Lógicamente, esto implicaba que los Hornos Eléctricos de Acería trabajarían exclusivamente con chatarra y energía eléctrica, ya que el arrabio producido en el A.H. alimentaría exclusivamente a los Convertidores. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, se comprobó que las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante estuvieron subestimadas y que las previsiones de producción del Alto Horno fueron muy conservadoras. Por ejemplo, consideraron un volumen de viento por tonelada muy por debajo de la capacidad de la “Soplante” (se estaba trabajando inicialmente a un 53 a 64% de su capacidad efectiva). La práctica es la que ha confirmado las mayores posibilidades del Alto Horno, siendo la capacidad máxima obtenida en un día de 1.050t de Arrabio Líquido, y una producción diaria promedio de 800 t/día, con la cual abastece lo requerido por los Convertidores. También comparamos las capacidades efectivas máximas de producción obtenidas por estos mismos equipos 99 CUADRO COMPARATIVO DE CAPACIDADES EFECTIVAS. FUENTE: Elaboración departamento RR.PP. SiderPerú En todos los equipos, la capacidad efectiva de producción ha superado la capacidad nominal. 100 CUADRO DE PRODUCCIÓN Y COSTO DEL ARRABIO (En soles de 1987) HORNO ELECTRICO ELKEM ALTO HORNO PRODUCCION TOTAL COSTO POR TON. (1) AÑO TON. INDICE 1958 18,800 1959 TON. INDICE SOLES TON. INDICE 72.8 18,800 16.3 - - 38,982 150.9 38,982 33.7 3,709 164.4 1960 38,548 149.2 38,548 33.4 3,696 163.8 1961 51,367 198.8 51,367 44.5 3,576 158.5 1962 39,334 152.3 39,334 34.1 3,218 142.6 1963 28,960 112.1 28,960 25.1 4,539 156.8 1964 27,202 105.3 27,202 23.5 3,143 139.3 1965 19,909 77 19,909 17.2 3,111 137 1966 11,808 45.7 11,808 10.2 4,168 184.7 1967 25,830 100 25,830 22.4 2,575 114.1 1968 1,515 5.8 DE 1987 INDICE 113,920 100 115,435 110 2,256 100 1969 181,088 158.9 181,088 156.8 2,190 97 1970 80,781 70.9 80,781 69.9 2,347 104 1971 143,775 126.2 143,775 124.5 3,417 151.4 1972 163,007 143 163,007 141.2 2,250 99.7 1973 252,756 221.8 252,756 218.9 1,702 75.4 1974 302,195 265.3 302,195 261.7 1,855 82.2 1975 299,525 262.9 299,525 259.5 2,465 109.2 1976 215,773 189.4 215,773 186.9 2,530 112.1 1977 240,834 211.4 240,834 208.6 2,441 108.2 1978 238,149 209 238,149 206.3 3,061 135.6 1979 256,843 225.5 256,843 222.5 3,011 133.4 1980 261,945 229.9 261,945 226.9 3,069 136 1981 181,141 159 181,141 156.9 3,012 133.5 1982 161,125 141.4 161,125 139.6 2,850 126.3 1983 112,632 98.8 112,632 97.6 Nota: (1) se ha utilizado el deflactor del PBI de las cuentas nacionales del BCR. Fuente: SiderPerú (Departamento de Investigación y Desarrollo de Mercado) 101 Las causas que han originado este fenómeno han sido diferentes en cada equipo: 1. En los Hornos ELKEM predominó el factor precios y político 2. En el Alto Horno debido a fallas en los cálculos del fabricante y a la sustitución de una materia prima: con “mineral de hierro” se producía 550 TN/DIA de arrabio, cambiando a “pellets” se elevó a 800 TN/DIA de arrabio. 3. Los Hornos Eléctricos de Arco funcionaban con transformadores de 7.500 KVA y se abastecían de Arrabio y Chatarra. En 1978 empieza a producir acero exclusivamente a base de Chatarra; en 1982 se cambian los transformadores de 7.500 KVA a 15.000 KVA y desde 1986 se sustituye en 30% de Chatarra por Hierro Esponja que empieza a producirse en la misma planta. En todo este proceso de cambios se produce también mejoras en la capacidad productiva. 4. Los CONVERTIDORES L.D. fueron objeto de modificaciones de tipo operativo, lo cual elevó la producción de 227.000 a 291.000 TN/año a partir de 1986. Tres tipos de “modificaciones” han producido el aumento de la capacidad productiva de los equipos: a) En la materia prima b) En parte del equipo 102 c) En la operación de las maquinarias y equipos La modificación o sustitución de una materia prima ha sido producida luego de ensayos y pruebas efectuadas en los laboratorios de la empresa para mejorar la productividad de los equipos, y para reducir costos. En el caso de los Hornos Eléctricos de Arco, sustituyendo primero “Chatarra” en lugar de “Arrabio” y posteriormente “Hierro Esponja” (en forma parcial) por “chatarra”. También en el Alto Horno (1980) se probó con inyección de Petróleo para reducir el consumo de COQUE, pero a los tres meses se paró esta prueba debido a que no se obtuvo los resultados esperados. El problema que se presentó era que no podía inyectar el petróleo a la temperatura requerida, el método utilizado era rudimentario. Hacía falta un recalentador que permitiera elevar la temperatura del petróleo a un nivel mínimo de 110 y óptimo de 180 grados, de tal manera que una temperatura alta queme las partículas de Carbono o Hidrógeno contenidos en el petróleo antes que ingrese al A.H. y sin tener peligro de quemadura de toberas. El calentador que se ha venido utilizando hasta 1983 no pasa de los 80 grados y proviene del calentador de la caldera de la Planta Térmica. Las maquinarias y equipos utilizados en la industria del acero son bastante complejas y están compuestas por una serie de equipos auxiliares. El reemplazo de parte del equipo como los transformadores en los Hornos Eléctricos se 103 produjo ante la insuficiente producción para abastecer una demanda en expansión. Este cambio significó un incremento de 48% de su capacidad productiva, a partir de 1982. Las modificaciones y mejoras en la operación de los equipos están relacionadas con los esfuerzos de los trabajadores por asimilar el funcionamiento y manejo de estos equipos, así como también realizar el mantenimiento adecuado. Han adquirido pericia en el manejo de las maquinarias y han realizado trabajos que elevaron la capacidad de las mismas, pero no se les brinda un adecuado mantenimiento. El exceso de paradas no programadas es un indicador importante que nos permite detectar las áreas que presenta problemas de operación de los equipos. Por ejemplo, el ALTO HORNO trabaja con tres estufas de aire caliente o “COWPERS”, que sirven para producir el viento caliente necesario para la combustión del coque y petróleo (cuando hay inyección de petróleo). El viento producido por los soplantes y pasado a través de las estufas, eleva la temperatura aproximadamente a 1.000°C, para dirigirse a través de las Toberas al Alto Horno. El inadecuado mantenimiento y limpieza de las estufas (sucias con Hollín) ocasiona paradas que hacen que se pierda temperatura y baje el rendimiento del Alto Horno. También se originan 104 quemaduras de las toberas2 que han ocasionado pérdidas de tiempo productivo y elevados costos de producción. CUADRO COMPARATIVO DE HORAS OPERATIVAS (TRABAJADAS Y PARADAS NO PROGRAMADAS). NIVEL DE PRODUCCIÓN 1998 -2008. Hay una relación indirecta entre el nivel de Producción y el Tiempo de paradas no programadas, y una relación directa con el tiempo de Hs. trabajadas. Asimismo, se observa que el año record de producción de arrabio (1974), coincide con el año record de menor tiempo de paradas (3% del total de horas Operativas). En la práctica, el funcionamiento normal de varios Altos Hornos de 2 En algunos casos debido a un choque técnico o sobre presión de la temperatura del viento que revienta las toberas, y en otros casos por fallas en la refrigeración de las toberas o por salpicaduras de la carga de arrabio que alcanza a las toberas. 105 muestra que el porcentaje de paradas no debe ser nunca superior del 5% al año. Las paradas no programadas se originan por diferentes motivos: - Mantenimiento del equipo (de tipo correctivo) - Fallas operativas, por influencia directa de la propia sección. - Servicios: por reparaciones, falta de materiales y repuestos - Otros: Huelgas y días feriados En la PLANTA DE ACERIA, el desempeño de los equipos ha sido bastante irregular, con un porcentaje de horas trabajadas útiles de 78% y 71% en promedio, en los Hornos Eléctricos y Convertidores L.D., respectivamente. En marcha normal, el total de paradas (incluido también el tiempo de arreglo de refractarios que normalmente no debería ser contabilizado como parada) no debe ser superior al 20%, teniendo un 80% de tiempo útil de fabricación, 10% de paradas programadas y 10% de paradas no programadas. El exceso de paradas no programadas en estos equipos (ver Cuadro) se ha debido tanto a la falta de un mantenimiento preventivo como a problemas de tipo operativo y de servicios. El problema que vemos en estos dos procesos es que no existe un programa de mantenimiento preventivo, pero aunado a ello, la exigencia que se le ha dado a ambos procesos ha implicado un desgaste y deterioro de los equipos que no han sido compensados, ocasionando problemas del 106 tipo operativo como ocurre en el Alto Horno: a) Las bombas de petróleo se obstruyen b) La soplante no tiene una presión de viento constante c) La depuración del gas del Alto Horno es deficiente. Se obtiene un gas cargado de partículas que ensucian los quemadores y obstruyen el colector principal del gas que va a la Planta de Productos Planos vía gasómetro. Esto nos indica que se requiere mejorar el diseño en la inyección de petróleo, vapor y oxígeno, y elaborar nuevos métodos de bombeo e inyección para mejorar el rendimiento del Alto Horno. También existen irregularidades en el funcionamiento del Alto Horno, entre las cuales se pueden mencionar: a) No se cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el carguío de las materias primas e insumos. b) Las balanzas que controlan los pesos de las materias primas e insumos no son confiables porque carece de mantenimiento y control. 107 CUADRO DE TIEMPO: PARADAS NO PROGRAMADAS Y HORAS TRABAJADAS. (Convertidores y Hornos Eléctricos). ALTO HORNO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Horas 8760 8699 9019 7054 6664 7792 7843 8075 6617 4985 4261 Operativas % Horas 100 100 6355 6676 100 100 6255 4942 100 100 5558 5256 100 100 5671 5599 100 100 100 3931 3590 2614 Trabajadas % Paradas No Programadas (%) H.E. (N° 1 y 2) 73 77 2405 2023 27 23 78 70 1764 2112 30 67 1106 2536 33 69 2172 5476 31 72 61 2686 1395 1647 1981 1982 1983 17520 16587 16368 15416 14835 14637 15604 15572 15650 11405 14151 1977 1978 28 59 39 1975 1976 17 72 28 1973 1974 22 83 1979 1980 41 Horas Operativas % Horas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11897 14702 12616 13688 12998 10539 11806 10951 11447 9790 10458 Trabajadas % Paradas No 68 89 5623 1885 77 89 3752 1728 88 72 1837 4098 76 70 3798 4621 73 86 74 4203 1615 3693 Programadas % H.E. (N° 3 y 4) Horas 32 11 23 11 12 28 24 30 27 14 26 1981 1982 1983 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ---- ---- 2105 4486 9647 16738 11205 ---- ---- 334 2952 Operativas % Horas 100 ---- ---- ---- ---- 100 1769 2842 100 100 100 100 100 5082 9692 7595 280 2266 58 68 84 77 4565 7046 3610 54 686 32 16 23 Trabajadas % Paradas No 84 ---- ---- ---- ---- 63 336 1644 53 Programadas % 16 FUENTE: SIDERPERÚ (Planta de Acería) 108 37 47 42 En la Planta de Acería, el estado actual de los equipos ha llegado a un nivel muy bajo de conservación. En los convertidores se han presentado “dificultades de abastecimientos de piezas de reserva y de recambio” y a menudo sólo los órganos vitales quedan en condiciones operativas, y únicamente merced al ingenio del personal que muchas veces se ve obligado a efectuar reparaciones improvisadas por falta de repuestos apropiados3. En cuanto a los equipos de los Hornos Eléctricos, los hornos 1 y 2 se hallan en un estado satisfactorio, sin embargo los hornos 3 y 4 que fueran equipados con los viejos transformadores de los hornos 1 y 2 (7500 KVA), desde su puesta en marcha han ocasionado problemas operativos debido a defectos en el diseño, tales como: - Mala estabilidad del arco voltaico - Mal diseño de los sujetadores de los electrodos - Sistema hidráulico deficiente En resumen, haciendo un paralelo entre estos dos procesos y descartando el uso de los Hornos ELKEM, observamos lo siguiente: 3 “Revisión del estudio de factibilidad del plan de expansión 80-85 de SiderPerú” (Agosto 1981) 109 CAPACIDAD DE PROCESO PRODUCTIVO PORCENTAJE PROMEDIO DEL PRODUCC. ANUAL TIEMPODE PARADAS NO (MAX. OBTENIDA) PROGRAMADAS (1973-83) ACERO LÍQUIDO (HE.) 1. HORNOS ELECTRICOS DE 165.000 TN 25% 291.000 TN 29% REDUCCIÓN ELKEM/HORNOS ELECTRICOS DE ARCO (AH/L.D.) 2. ALTO HORNO/2 CONVERTIDORES L.D. Si comparamos la producción de cada una de estas dos vías tecnológicas, vemos que la vía AH/LD alcanza una mayor producción; sin embargo presenta mayor porcentaje que la vía HE. En la vía AH/LD se estarían produciendo “desbande económico” externas, debido por un lado al efecto del precio de los factores productivos (materias primas e insumos importados), y por otro lado, frente al nuevo proceso de reducción directa que está reduciendo los costos de la vía HE, como desbande tecnológico externa para la vía AH/LD. Algunos de los rubros que estrían influyendo decididamente sobre los costos de producción en ambos procesos son: a) El costo de la mano de obra, mayor en la vía AH/LD, debido al mayor número de trabajadores (406), en relación con la vía RD/HE(5) (304 trabajadores. b) El costo de la energía eléctrica que representa el 35% de los gastos totales de operación. El consumo de energía eléctrica se redujo en el periodo de 1987, mientras que el costo de la energía eléctrica aumento 110 en 88%, es decir, en gran parte se debió al efecto de aumento de precios antes del consumo de energía. c) Los costos por mantenimiento son mayores en los hornos eléctricos. El mayor porcentaje de paradas imprevistas por concepto de mantenimiento ocurre en los hornos eléctricos, lo cual elevan los costos fijos de esta vía tecnológica. d) El costo de los refractarios aunque importante, en soles es un valor similar pa ambas vías, a pesar de que el AH/LD se utilicen refractarios importados, y en el HE los refractarios deben ser cambiados continuamente. e) También es importante la participación del costo de los electrodos en la vía RD/HE (su precio unitario tiene un costo de US $ 3000), que representa el 19% de sus gastos totales de operación. La razón se debe al elevado e ineficaz consumo de los electrodos en los hornos eléctricos. 111 112 4.3.2.2. Mercado y especificación del producto. Las características centrales de las plantas de acero son su inherente complejidad tecnológica, tanto en su construcción como en su operación, y la diversificación en los productos que fabrican, de ahí que sean llamadas comúnmente plantas multiprocesos y multiproductos. Muchas plantas se especializan en productos “planos” o “no planos”, y las más grandes producen ambos tipos. Dentro de esta clasificación poseen una amplia variedad en cuanto a especificaciones técnicas del producto, formas, tamaños, espesores, grado del acero requerido y acabado superficial. SIDERPERÚ presenta estas mismas características: por un lado, es una planta “integrada” que incorpora todos los procesos de etapas desde la reducción de mineral de hierro y pasa a través de la acería y laminación para obtener los productos finales; y por otro lado la diversificación de su producción 7 En productos “PLANOS” y “NO PLANOS”. Es así que el producto ACERO es más bien una amplia gama de productos en la industria del acero, que reúne un conjunto de características que derivan de su composición y proceso de elaboración. Inicialmente se producía productos no planos hasta 1970 en que se instala la Planta de Laminación Planos. La 7 Existen 1,800 variedades de productos diferenciados por tipo de producto (15, secciones (3), diámetros (17), espesores (65), calidades (12) y largos y anchos diferentes. 113 empresa se propuso como objetivo mostrar eficiencia a través de reducciones en los precios y una diversificación de la producción con el propósito de satisfacer el mercado interno. A partir de 1974 – 75 se revierte esta situación y se empieza a orientar el mercado hacia la estandarización de las líneas de producto, tanto en dimensiones como en las calidades a fin de elevar la productividad de la planta 8. La orientación de la producción hacia una mayor o menor diversificación está relacionada con las propiedades y características del acero que es producido en los procesos productivos iniciales que estamos evaluando: a) Si la empresa desea producir solamente productos planos debido a una mayor demanda por este tipo de productos, se recomienda utilizar de manera preferencial la vía AH/LD, debido las mejores propiedades y calidad del acero de los Convertidores LD, más aún de contarse con una Colada Continua de Planchones (actualmente sólo es colada en fuente o Lingotes), que duplicaría la capacidad actual de productos Semi-terminados. b) Si la empresa desea producir solamente productos no planos, podría utilizar solamente los Hornos Eléctricos, o juntamente Convertidores LD con Hornos Eléctricos, dependiendo de la demanda por estos productos. c) Si la empresa desea producir ambos tipos de productos, debería utilizar los Hornos Eléctricos exclusivamente para 8 Según se señala en las Memorias de SIDER PERU 1970 – 1975. 114 los productos planos, y no planos si hubiera demanda suficiente que justifique su desviación a esta área. d) Parta las distintas calidades de los Productos se debe destinar: - 80 % de la producción de acero, proveniente de Convertidores LD (que son de bajo carbono) para el tipo de calidad “comercial”. - 20% de la producción de acero, puede provenir de los Hornos Eléctricos (de alto carbono) para calidades varias: estructural, naval, por ejemplo. Dependiendo de la demanda por estas calidades que justifiquen su producción, se orientará la producción por la vía más adecuada. El hecho de tener las maquinarias y equipos con características y propiedades que sirven a determinados mercados, ha permitido esta diversificación de la producción, pero las posibilidades de ampliar o reducir esta diversificación de la producción, pero las posibilidades de ampliar o reducir esta diversificación depende principalmente de : a)las posibilidades técnicas de las plantas de Laminación, b) las estrategias de comercialización, dentro de la política general de la empresa, y c) el comportamiento del mercado local del acero. Sin embargo antes que aumentar o reducir las diversificaciones de la productos (como ocurrió con el caso de la Planta de Hojalata), de espesores o de calidades, el 115 problema más importante a solucionar es la “calidad” del acero que proviene de Acería. En este sentido la empresa debe orientar recursos a mejorar la eficiencia y rendimiento tanto de la calidad como de la cantidad del acero fabricado en los Hornos Eléctricos, Convertidores LD y del arrabio en el Alto Horno. Según el MECANARBED, informe técnico la calidad de de TRACTIONEL la producción – en SIDERPERÚ ha sido inconstante e insuficiente, y considera que se ha dado un deterioro de los equipos de producción que se agravó con la salida de sus técnicos, en su mayoría a Siderurgias venezolanas entre 1978 – 1983 9 . El problema no es tanto de control de calidad, que técnicamente hablando es bueno, sino en cuanto a la clasificación, unido a una falta de organización ágil y de responsabilidad en el trabajo. El análisis comparativo con relación a la calidad del acero se basó en 2 criterios: a) la calidad de chatarra de fábrica producida y b) el consumidor del producto es quien mejor puede opinar sobre la calidad de dicho producto. En este caso, la Planta de Laminación es quien recepciona el acero y lo transforma en producto terminado. En cuanto a la Chatarra de Fabrica (llamada también de retorno o recuperado) hay dos tipos: 9 “Proyecto de Gestión del Sector Público: Estudio de Caso SIDER PERU” (Universidad del Pacífico. Julio 1984), pág. 13. 116 - deriva de la calidad del material de carga, y - deriva del proceso. Con relación a la primera, pareciera que el objetivo de Acería Eléctrica fuera el de producir en cantidad, sin concentrar esfuerzos en mejorar la calidad de los lingotes elaborados en los Hornos eléctricos principalmente. Con relación a la segunda, se puede separar en dos partes: a) la chatarra por fallas de equipos, y b) la chatarra por fallas operativas. Según las estadísticas, es mayor la chatarra producida por encontrarse los equipos en mal estado que por falla misma del operador, tanto en el Alto Horno – Convertidores como en Hornos Eléctricos. En cuanto al consumidor del producto, la Planta de Laminación Planos, encontró que los lingotes de calidad “efervescente” que representa el 80% de la producción de Acería, tienen la piel demasiado frágil, lo que obliga a aumentar en 20% el tiempo de calentamiento de las cargas en Foso, con el fin de evitar la formación de grietas. La consecuencia directa es de 20% de pérdida neta en la producción diaria (aprox. 30, 000 tn/ año ) de Laminación Planos. Además, el 60% de los lingotes de Acero están clasificados por el Departamento Control de Calidad como SEGUNDA, lo que obliga a Laminación a desviarlos a la 117 sección Escarpado, y volver a procesarlos como planchones a las bandas, incrementando los gastos en petróleo, y elevando los costos de esta área. También se ha encontrado que los lingotes fabricados en los HE tienen un porcentaje de impurezas (cobre, cromo, níquel) de 0.2 que es muy elevado (el doble de lo admisible, según Control de calidad), que se traduce en la formación de una escama dura en el horno de planchones que no sale ni con un buen des-escamado. En cambio, los lingotes fabricados en los Convertidores LD se presentan a una buena formación de escama, pero desafortunadamente la mayor parte de ellos están reservados a la Planta de Laminación No Planos, por motivos de “comodidad” en el movimiento de grúas en la Planta de Acería. En el año 1972, técnicos extranjeros hicieron el siguiente experimento: a una carga de 24 planchones, intercalaron planchones importados y nacionales. Gran parte de lo que fue fabricado en Chimbote salió con “escama pegada”, y todo lo que era importado salió con “escama suelta”; y dentro de lo fabricado en Chimbote, el porcentaje de “escama pegada “ se repartiría de la siguiente manera: 118 20% correspondía al acero elaborado en Convertidor LD: 80% correspondía al acero elaborado en Hornos Eléctricos. Sin embargo, y a pesar de este hecho, se continuó con la práctica anterior. En la Planta de Laminación No Planos hay menos problemas con las palanquillas y lingotes de acería. No afecta mucho la calidad en cuanto a superficie del metal colado en Acería, ya que estos lingotes serán introducidos en los rodillos de los trenes de laminación (canales), y los problemas de escamas o de superficie, no afecta la calidad del producto final de “NO PLANOS”. Estos hechos muestran la urgente necesidad de mejorar la calidad del acero y de una adecuada orientación de la producción: Alto Horno / Convertidores LD/ Colada Continua N° 1 para abastecer a Laminación No Planos. Siendo necesaria una mejor adecuación de los equipos de grúas en la Acería permitirá que la Laminación de Productos Planos reciba una materia prima (lingote ) de mejor calidad lo cual, además de maximizar su propia productividad, facilitará la entrega al mercado por ejemplo el de la “línea blanca” de un producto terminado mejor acabado tanto en sus propiedades físicas como en sus propiedades químicas. 119 Con la instalación reciente de una nueva planta de Productos No Planos en Pisco, la empresa LAMINADORA DEL PACIFICO podrá abastecer gran parte del mercado interno. SIDERPERÚ deberá orientar su producción hacia productos Planos y fabricar en No Planos sólo lo necesario para satisfacer plenamente la demanda nacional, en caso d deficiencia en volumen o calidad por parte de la competencia. Esta medida se justificaría más aun sabiendo que la producción actual de productos Planos no satisface la demanda nacional (usando sólo los HE), a tal punto que se recorta los pedidos de los clientes. Finalmente, el problema de la falla de estandarización y especialización en la producción está impidiendo a la empresa gozar de los beneficios que brindan las “economías de escala”. La mayor diversificación de la producción ha ido elevando los costos medios de producción ha ido elevando los costos medios de producción y originando serias distorsiones en el funcionamiento de la cadena productiva, ya que con los mismos equipos se tienen que fabricar distintos espesores, dimensiones y calidades, a escalas reducidas. Estos mayores costos se originarían principalmente en las plantas de Laminación, en los que se encuentra los diferentes 120 equipos para determinar el espesor, dimensión y calidad de la gama de productos terminados. Sin duda alguna los problemas técnicos y económicos ocasionados en la Planta de Laminación tienen en parte su raíz en el acero proveniente de los dos procesos anteriores que evaluamos, como son las fallas en los equipos y la deficiente calidad de ciertos insumos (Ej. Chatarra en la Acería eléctrica). Sin embargo, en la planta de Laminación provenientes existen de su también misma área, otros problemas como son los estrangulamientos o cuellos de botella y aquellos derivados de la diversificación de la producción. Todo esto ha contribuido a elevar los costos de producción por tonelada y, por ende, a una ineficiencia técnica y económica para la empresa, que se refleja en los precios de estos productos. Desde sus inicios, este sector ha tenido un mercado asegurado y protegido. En 1962, el gobierno aplicó una protección arancelaria superior al 60%, que indicaba que sólo se importaría el volumen de productos que SOGESA (ahora SIDERPERÚ) no estuviera en capacidad de abastecer, lo cual le otorgaba una real posición monopólica. En la década del sesenta se dan situaciones conflictivas en torno al control de precios, mientras la empresa deseaba un nivel adecuado de rentabilidad que 121 posibilitaran nuevas inversiones, los representantes del gobierno en el Ministerio de Industria propugnaban aparentemente a subsidiar los insumos siderúrgicos en beneficio de los consumidores. En 1980 se establece una nueva política de precios 10 y se reducen los aranceles, es decir se liberalizan las importaciones de los productos que ingresan para competir con los nacionales. En primer lugar, comparando los precios promedio de SiderPerú con los precios de los principales productores de acero a nivel mundial encontramos que mientras que en 1978 teníamos alguna ventaja comparativa en este producto, en 1982 se ha revertido esta situación. Hasta 1987, los “precios nacionalizados” superiores a los precios de venta 11 todavía eran de SiderPerú, aun cuando ya se habían dado algunas medidas entre abril y diciembre de 1980 como la reducción de aranceles de 41% a 21%. Estos menores precios de la empresa nacional se debieron al no cumplimiento de los reajustes de precios programados. Pero, a partir de 1981, los precios relativos favorecen a la importación d estos productos debido 10 En 1980 algunos productos tenían control de precios y se plantearon efectuar reajustes trimestrales, pero no se hicieron en la fecha prevista ni se respetó la tasa: PROGRAMADA REALIZADA Enero 14% 22 Enero 11% Abril 11% 21 Julio 6% Junio 11% 17 Dic. 9% Octubre 8% Total 26% Total 44% 11 Precio nacionalizado (precio interno) incluye el flete, arancel y otros impuestos pertinentes a la importación de estos productos sobre su precio FOB. 122 específicamente a la importante reducción de aranceles, de 21% a 6%, en el caso de las barras de construcción. Paradójicamente, SIDERPERÚ fue el principal importador de productos siderúrgicos en 1981, y la importación de Barras de Construcción, el rubro más importante, como consecuencia del bajo arancel de estos productos en relación con otros países. La reducción de importaciones de productos siderúrgicos entre 1981 – 1982 se debió al restablecimiento de la licencia previa a inicios de 1982, para las barras de construcción; sin embargo, se siguió importando “palanquillas” que es el insumo principal de las barras de construcción. En abril de 1982, la licencia fue para todos los productos elaborados en SIDERPERÚ; y a partir de noviembre de 1982, se amplió a productos que la empresa no produce pero que sí podían ser usados como sustituidos casi perfectos. 123 Cuadro de evolución arancelaria FUENTE: SIDERPERÚ (Departamento Investigación y Desarrollo de Mercado). En segundo lugar, en una comparación de los costos de ventas y los valores de venta hemos hallado que los aumentos de los precios de venta fueron insuficientes (43.7% no fue efectiva y no estuvo de acuerdo con la evolución de los costos de ventas, es decir se ha tratado de subsidiar a la industria nacional con un insumo aparentemente “barato”, Pero, el elemento principal ha sido la devaluación de la moneda que ha afectado directamente sobre los costos de las materias primas e insumos importados o aquellos nacionales que eran cobrado en dólares. 124 Cuadro evolución de ventas y costos. FUENTE: SIDERPERÚ (Departamento Investigación y Desarrollo de Mercado) Finalmente el costo de producción por tonelada mayor que su precio de venta dieron como resultado continuas pérdidas para la empresa, siendo el Estado el principal financiador de sus deudas y a ello hay que agregar la pérdida para el consumidor del acero nacional que tiene que pagar un precio mayor al internacional y, de esa manera, las industrias usuarias de la producción de acero de SIDER están cargando sus costos con una ineficiencia ajena. 4.3.2.3. Materias primas e insumos En la industria Siderúrgica son muchas las materias primas, insumos y otros materiales que intervienen en los procesos productivos del acero. En esta parte vamos a seleccionar las materias primas e insumos más importantes 125 que van a influir en el rendimiento de los equipos PRINCIPALES MATERIAS PRIMA E INSUMOS ALTO HORNO CONVERTIDORES L.D. Arrabio Cuarcita Coque Balasto Ferroaleaciones Refractarios Pellets Petróleo Caliza Dada la variedad de materias primas e insumos involucrados es necesario analizar por partes los problemas técnicos y económicos que se presentan en esta área. En primer lugar se analiza la estructura de costos a nivel de toda la empresa, en un segundo nivel se compara la estructura de costos en el interior de cada proceso, con el propósito de detectar qué elementos están afectando, en términos de costos, a estas vías tecnológicas. Finalmente se presenta la evolución de precios y consumo de las materias primas e insumos principales. 3ra Etapa (1976-1983) Con la introducción de la planta de reducción directa desde 1980 se da un nuevo procesos RD/HE. La productividad media de la mano de obra decreció a partir de 1981, resultado de la contracción de la producción por la paralización del proceso AH-LD. A partir de 1976 se 126 reduce el personal (cada ano, a excepción de 1980). La productividad promedio anual en esta etapa bajo a 64.97 t/hombre. A partir de 1976 se reduce personal (cada año, a excepción de 1980). La productividad promedio anual en esta etapa bajó a 64.97 ton/ hombre. El importante aumento de personal que se dio entre los años 1970 – 1975, principalmente a nivel empleado (mayormente profesional) se justificó con los posibles requerimientos de personal debidamente preparado para cuando se aprobase el Plan Integral de Ampliación, que finalmente nunca se ejecutó. A partir de 1976 la coyuntura económica no era favorable para desarrollar estos proyectos; además, se previa una drástica contracción de la demanda de acero a nivel mundial, por lo cual la empresa empezó a reducir su personal.- La baja productividad de la 3° etapa se debe principalmente a factores externos, no controlables por la empresa . En primer lugar, el estancamiento de los sectores productivos de la economía que redujeron el consumo de acero, y en segundo lugar, la política arancelaria de 1980 – 1981, que redujo los aranceles y liberalizó las importaciones de productos que competían con los nacionales, originándose un sobre stock de inventarios en la empresa, por lo que se decidió paralizar temporalmente el proceso AH/LD. De ahí 127 que la productividad media se redujera a la mitad durante los últimos 4 años (de 80 t/ hombre a 42 t/ hombre.) c) Calificación de la fuerza laboral. Con relación a la calificación del personal, en 1984 el área de Desarrollo del Personal realizó un diagnóstico situacional de la empresa y encontró que en el área de producción, el 43% de su personal no tiene el grado de escolaridad mínimo requerido por las actividades que están realizando. Esto podría ser la causa fundamental de problemas de rendimiento, calidad y desperdicios, en virtud de que los trabajadores saben el cómo hacer pero desconocen el porqué. En el área de mantenimiento la cosa es peor porque el 54% de su personal no ha tenido la formación técnica requerida para las actividades de este nivel. En otro estudio21 hallaron al respecto que “los niveles de calificación están lejos de ser los deseados. A parte e algunas excepciones, como el Servicio electrónico, muchos sectores de Mantenimiento están afectados no sólo por la falta de experiencia en el mantenimiento de equipos siderúrgicos”. Sin embargo, según los funcionarios de la Planta de Hierro (Alto Horno) e de la Planta de Acería (Hornos Eléctricos y Conv, L.D.), consultados sobre la calificación del trabajador “obrero” en dichas áreas, coincidieron en 21 TRACTIONEL – MECANARBED, Op. Cit. (1981) 128 afirmar que la calificación es adecuada y en gran parte debido a la experiencia adquirida (15 a 25 años) en el manejo operación de los equipos. Esta calificación de debería principalmente al empeño mostrado por los trabajadores obreros para aprender y la buena voluntad del personal obrero que ha compensado en gran parte la falta de formación profesional, la falta de equipos adecuados y las deficientes condiciones de trabajo. Entre 1981 – 1983 ha habido una mejora en el nivel del personal obrero “calificado”, manteniéndose la participación porcentual de obreros semi – calificados y reduciéndose los No Calificados. Las ocupaciones “calificadas” se han ubicado en las actividades que requieren habilidades y destrezas especiales, tales como: Aceristas, laminadores, Mecánicos, Electricista, que han sido considerados como tales por requerir un mínimo de 3.000 horas de formación teórica y práctica, y con un nivel básico de escolaridad para iniciar sus estudios de 5` ano de secundaria. Las ocupaciones “semicalificadas” requieren estar en proceso de preparación para ocupar puestos de nivel calificado menos de 3000 horas de formación teórica y práctica, y estar en proceso preparación para ocupar puestos de nivel 129 calificado. Son tales como: Operador de Máquina Lingoteadora, Operador del Carro Báscula, Operador de Grúa – Puente, Operador de Montacarga. Las labores “No Calificadas” son aquellas actividades de limpieza, jardinería, portapliegos, etc. La fuerza Laboral se encuentra distribuida principalmente en las áreas de Producción, administración y Mantenimiento. El 90% del área de Producción es personal obrero mientras que en el área de Mantenimiento es el 81%. Esta área de mantenimiento es un área clave, sin embargo no se le ha dado la importancia debida sustentada tanto por el bajo nivel de formación técnica y profesional, como lo ha afirmado el Área de Desarrollos de Personal (DEPE), como por la falta de entrenamiento y experiencia en este campo y la inexistencia de un programa de Mantenimiento Preventivo, todo lo cual ha redundado en una baja productividad de los equipos, mayores paradas imprevistas, mayores costos de producción e incumplimiento en las especificaciones técnicas del producto. Es necesario poner en práctica los programas de mantenimiento que no solamente corrijan los problemas técnicos de los equipos cuando ellos se presenten, sino que identifiquen a tiempo dichos problemas, a través de un mantenimiento preventivo. Una limitación que tendrá este 130 tipo de programas es por un lado, la adecuada preparación y formación técnica del personal de esta área, lo cual requerirá un cierto tiempo para el aprendizaje y asimilación. d) Capacitación En cuanto a la Capacitación de la Fuerza Laboral de la empresa, desde los inicios de la empresa existió gran preocupación por entrenar y capacitar al personal, efectuando diversos planes y programas educativos, entre los cuales está la creación de 2 instituciones educativas: la Escuela de Educación Básica laboral EBLA (1970) y el centro de Estudios ESEP (1976) en el cual se dictaban cursos teóricos prácticos de formación técnica en las diferentes especialidades ligadas a la Siderurgia. La empresa cuenta con un Departamento de Desarrollo de Personal que elabora anualmente un Plan Integral de capacitación y Desarrollo de Personal con el objetivo de elevar y uniformizar el nivel educativo básico para las actividades siderúrgicas22. Además se efectúan programas de “entretenimiento en el puesto” y de capacitación en las escuelas técnicas de SIDER (que se reiniciarían en 1985) y en el extranjero., a pesar de ello, se ha constatado que los programas de formación del personal son sobre todo teóricos, la formación práctica es 22 Ambos centros paralizaron sus labores educativas en 1983 por falta de recursos económicos 131 casi inexistente y no hay una escuela técnica de formación y nivelación en relación con los avances tecnológicos. Tampoco hay muchos incentivos para que los trabajadores se esfuercen en capacitarse. Los cursos se dictan fuera de las horas de trabajo, y queda a la entera elección del trabajador de asistir o no a estas clases, sin exigirles ni apoyar a que se capaciten. Este desincentivo en la formación de mejores técnicos estaría reduciendo o limitando las posibilidades de que se produzcan innovaciones, adaptaciones y mejoras en este centro operativo, en detrimento de las oportunidades de desarrollo de la propia empresa y de la industria siderúrgica nacional. Estos cuatro aspectos características de la Fuerza de Trabajo de la empresa están relacionados de una manera u otra a los costos de la mano de obra. En primer lugar, el proceso AH/LD requieren un mayor número de trabajadores que los HORNOS ELÉCTRICOS, la mayor o menor intensidad de uso de la mano de obra en cada proceso ha estado vinculado con la participación del costo de la mano de obra dentro del costo total de cada proceso ha sido mínima, entre 1,06 y 3,2% vía HE y AH/LD respectivamente, más aun si la comparamos con la participación de los costos de insumos y materias primas en dichos procesos. Aún a nivel de toda la empresa, el costo de la mano de obra representa en 132 promedio el 12% de los costos totales de producción, comparable con el costo de una sola materia prima, el coque (Cuadros 32.1 y 32.2). En segundo lugar, la mayor productividad de la mano de obra alcanzada en la 2° de producción (1968 –1975 ) coincide con los menores costos promedio de producción de Acero Líquido y con la forma combinada de operación de los equipos :AH / LD Y Hornos Eléctricos funcionando paralelamente. Si bien en la 3° etapa se continuó operando los equipos de manera combinada, se efectuaron sucesivas paralizaciones temporales en el Alto Horno y Convertidores LD desde 1981, limitando las posibilidades de mejorar la productividad alcanzada anteriormente. En tercer y último lugar nos referimos a la calificación y capacitación de la fuerza laboral que si bien no es posible cuantificar los resultados que se hubieran obtenido de una mejor calificación y entrenamiento, pensamos que esta fuerza laboral se encuentra aún en un proceso de aprendizaje. Existen evidencias de adaptaciones, mejoras y modificaciones realizadas por los trabajadores, pero también es evidente que aún falta mucho por hacer. Cabe anotar que, sin embargo, en vano será todo esfuerzo que ha Hagan los trabajadores (empleados y obreros) por elevar su rendimiento, si no cuentan con el apoyo de 133 aquellos que dirigen la política de esta importante industria nacional. Las curiosas opiniones coincidentes de tres funcionarios de la empresa, al referirnos a la capacidad de los trabajadores para cumplir sus tareas, fueron las siguientes: “La capacidad de los obreros es buena, la capacidad de los ingenieros de mando medio es mediocre, y la capacidad administrativa de la mayoría del nivel gerencial, y luego se debe improvisar, dando como resultado la incapacidad para afrontar problemas de gran envergadura para la empresa. La falta de previsión en el nivel de la educación y capacitación es otro talón de Aquiles de esta importante empresa. 4.3.2.4 Fuerza de trabajo El número de establecimiento en la industria siderúrgica es pequeño (5) pero en él se concentra gran número de trabajadores. La fuerza de trabajo interviene non solo en el costo de la mano de obra sobre los costos totales de producción, sino también relacionados con otros aspectos como la intensidad de uso de la fuerza de trabajo, la productividad, calificación y capacitación. Antes de continuar con cada uno de estos aspectos, es necesario indicar algunas limitaciones encontradas en la obtención de datos sobre los recursos humanos: 134 1. No coincidían los datos que eran suministrados por las áreas de producción con aquellos suministrados por la gerencia de relaciones industriales. 2. Se han realizado muchos cambios en l organización de la empresa, por ejemplo: mantenimiento antes era una área sola, ahora se ha incorporado en cada planta. 3. No hay datos históricos de personal desde inicio de operaciones en la empresa 4. Finalmente en la planta de Acería se encuentra el personal con los convertidores L.D. con los Hornos Electrónicos y se tiene el número global del personal de la planta, incluyendo el personal que trabaja en la Planta de Colada Continua.n Cuadro de fuerza laboral en SiderPerú. FUENTE: SIDERPERÚ (Departamento Investigación y Desarrollo de Mercado) Sidercop. 135 a) Intensidad de uso de fuerza de trabajo El proceso AH/LD hace un uso más intensivo de la fuerza de trabajo en relación con el proceso RD/HE. Sin embargo esto no significa que sea el proceso más intensivo en mano de obra en relación con el factor capital, por el contratario a nivel de todo el complejo siderúrgico, la planta de Hierro (donde se encuentra el Alto Horno) es la Planta que tiene el menor número de trabajadores. La industria siderúrgica, en general, es bastante intensiva en capital en relación con la mano de obra, por ende, ambos procesos están dotados en de gigantesca maquinarias y equipos Vía Alto Horno/ Convertidores L.D. tienen 406 trabajadores y ratio de obrero / empleado de 1.7, mientras que vía Reducción Directa / hornos Eléctricos se utilizan 304 trabajadores y un ratio Obrero / empleado de 2.5. Respecto de este ratio, en la mayoría de empresas siderúrgicas a nivel mundial, esta relación es de 20 empleados (ingenieros y personal administrativo) por 80 obreros (técnicos y operarios), es decir un ratio 4. Actualmente, esta relación en SiderPerú es de 50 empleados por 50 obreros (ratio1), lo cual nos indicaría que hay un exceso de personal “empleado” (principalmente administrativo)20 Ahora bien en 20 También la relación Operación /Mantenimiento es de 1ª1, cuando debería ser de 2 a 1. Esto puede explicarse debido a que : (1) el personal de mantenimiento no esta adecuadamente calificados en todos los niveles y se compensa calidad con cantidad y (2) el personal de operaciones no operan bien los equipos de manera que necesitan la intervención frecuente del personal de mantenimiento 136 una comparación entre empresas diferentes , con relación a este ratio, debemos tener presente dos aspectos: 1. El equipamiento de la Plantas o de las empresas que se comparan, y 2. La normas laborales que rijan en ambas empresas En primer caso las empresas tiene diferentes equipos y de igual modo, cada empresa siderúrgica esta acondicionada con diferentes Plantas así es difícil compara este ratio (obrero/ empleado) entre empresas o plantas. SIDER PERU no puede comparase con siderurgia colombiana paz del río, por ejemplo, porque ellos poseen una Planta de Sinterización y 1 Coquería para lo cual tiene un mayor número de técnicos y obreros en cambio Perú no las tiene. Tampoco se definen a los técnicos y empleados de la misma manera. Por ejemplo, en SiderPerú se dijo, en un apoca, que queemitían se definían como “empleados” informes y muchos pasaron de aquellos técnicos operarios a “empleados “ aquellos que emitían informes, esto provocó una masiva comunicación de informes y muchos pasar5on de técnicos operarios a ´empleados´ por el hecho de enviar informes. Posteriormente, se dieron mayores incentivos a obreros por leyes laborales y mejores beneficios sociales y pagos de sobre tiempo, lo que implicaba que recibieran mayores ingresos 137 que los empleados. Esto provocó que el personal técnico ahora prefiera ser obrero antes que empleado. Estos factores distorsionan la correcta clasificación y el uso de este ratio para comparaciones entre empresas b) Productividad de la fuerza de trabajo En términos generales, el proceso AH/LD ha demostrado tener mayor productividad que el proceso RD/HE, debido principalmente a mayor volumen de producción. En la planta Acería, los convertidores LD tienen mayor productividad que los hornos Eléctricos (4), debido al mayor número de coladas por día, utilizando similar número de trabajadores. Si analizamos la evaluación de la productividad de la mano de obra a nivel de toda la empresa (Cuadro 30), encontramos definidas tres etapas: 1ra. Etapa (1958 – 1967) Utilizando la vía Hornos Elkem – Hornos Eléctricos 1 y 2 esta etapa se caracterizó por bajas productividades (media y marginal), altibajos en la producción y contratación de mano de obra. La productividad promedio anual de la mano de obra en esta etapa fue de 51 t/ hombre. 2da. Etapa (1968 – 1975) Con la introducción del Alto Horno- Convertidores LD, y trabajando paralelamente con los Hornos eléctricos 1 y 2; se 138 producen mayores productividades medias, aumentos de producción acompañados de mayor contratación de personal. Las productividades promedio máximas se logran en esta etapa, de 92.15 tn/ hombre y 91.28 tn/ hombre en 1960 y 1974 respectivamente. 3ra. Etapa (1976 – 1983) Con la introducción de la Planta Reducción Directa desde 1980 se da un nuevo proceso: RD/HE. LA productividad media de la mano de obra decreció a partir de 1981. 4.3.2.5 Maquinarias La industria siderúrgica en una industria que se caracteriza por sus bienes de capital enorme y pesado, difícil de producir en el Perú, por lo que son en su mayoría importados y con tratamiento complicado. Vamos a evaluar en esta parte los equipos y maquinaria instalada en las Plantas de Hierro y de Acero. En la Planta de Hierro se encuentra el Alto Horno y en la Planta de Acero se encuentran los siguientes equipos: 2 Hornos eléctricos de arco 1 Mezclador 2 Convertidor L.D. 2 Máquinas de colada continúa 1 Nave de colada 139 En el proceso de evaluación de la “Maquinaria“ hemos encontrado principales: retardo que poseen tecnológico, 3 características heterogeneidad tecnológica e ineficiente lay – out. (i) Retardo Tecnológico El proceso de industrialización en el Perú se inició a fines del siglo pasado e y el proceso de formación del sector industrial no se realizó acompañado de un desarrollo siderúrgico propio. El incipiente mercado interno del acero, la falta de inversionistas nacionales interesados en desarrollar una industria nacional fueron algunos de los factores que contribuyeron a que recién a mediados del presente siglo se implantara el primer Complejo Siderúrgico en el Perú. Este retardo tecnológico en la implantación de procesos siderúrgicos (cuadro), comparado a nivel mundial y de América Latina, ha permitido, sin embargo, tener algunas “ventajas por llegar tarde“. Nos referimos al clásico ALTO HORNO que a pesar de haber sido inicialmente implantado a escala industrial en Inglaterra en 1730., ha sufrido importantes cambios e invocaciones, se ha ido perfeccionando y difundiendo a nivel mundial y es aún utilizado en muchos países del mundo, sobre todo en los 140 países pioneros en tecnología siderúrgica como Alemania y Japón. Actualmente, Japón pose en una de sus Plantas ( ORIYIMA ) EL Alto Horno más grande del mundo, con un crisol de 15 metros de diámetro, lo cual le permite alcanzar la mayor producción de acero a nivel mundial. Estados Unidos ha quedado un tanto rezagado tecnológicamente en la siderurgia; no obstante, posee la mayor cantidad de HORNOS ELÉCTRICOS en el mundo, ya que cuenta con la ventaja de poseer la mayor reserva mundial de chatarra, principal insumo de estos equipos. En el caso peruano, tenemos ambas tecnologías: los hornos eléctricos de Arco (1 y 2) que son sus equipos de mayor antigüedad y que aún siguen funcionando en la empresa SIDER PERÚ. Son de procedencia francesa y fueron fabricados e implementados en el año 1957. El ALTO HORNO, de procedencia alemana, fue construido e instalado entre 1967 y 1968. Comparando las tecnologías utilizadas en las empresas siderúrgicas de los países de la región andina, encontramos que Perú posee las tecnologías comunes a las demás plantas integradas de dichos países, con excepción de la Planta de Sinterización y Coquería. Colombia es un país que tiene mucha semejanza con Perú, en materia siderúrgica, ya que poseen ambos un alto 141 horno, dos convertidores y dos horno eléctricos ( de Arco ), sin embargo, Colombia posee una coquería y su propia planta de Sinterización, los cuales le permiten un adecuado abastecimiento de las materias primas, sin problemas de importación y uso de divisas. (ii) Heterogeneidad Tecnológica La empresa siderúrgica SIDERPERÚ es una empresa “integrada“ esto implica que su actividad incluye la etapa de producción de arrabio en la planta de hierro, de ahí pasa a la etapa de Aceración, y luego a la etapa de laminación. Es decir, su condición de empresa integrada implica una serie de procesos en los cuales hay una gran diversidad de equipos instalados en diferentes años y de diferente fabricante. Se comprueba la presencia de heterogeneidad tecnológica en las plantas de la empresa, en la cual trabajaban paralelamente equipos y maquinarias de diferentes generaciones. (Cuadro 34). La producción del acero destinada al área de laminación sigue el siguiente flujo de producción: 142 Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada en SiderPerú. Nota: 1. Actualmente estos hornos están fuera de servicio. Existió un proyecto de adaptarlos para la producción de las ferroaleaciones, que abastecerían a los HE evitando la importación de insumos. 2. Estas máquinas son alimentadas exclusivamente por los convertidores LD y fue la primera instalada en América del Sur. En el proceso AH – LD, todos los equipos y maquinarias (empezando desde el Alto Horno hasta la Colada Continua) fueron adquiridos el mismo año y al mismo fabricante, de manera que el funcionamiento de 143 este proceso está perfectamente sincronizado entre, por ejemplo, el Alto Horno y Convertidores a la colada continua N° 1. En cambio, el proceso RD – HE es un proceso reciente en el cual hemos encontrado problemas de sincronización y de discontinuidad tecnológica. Inicialmente el proceso era de Hornos ELKEM – Hornos Eléctricos, luego fueron dados de baja los Hornos ELKEM por el elevado consumo de energía eléctrica, y desde 1980 los Horno eléctricos de Arco empiezan a funcionar con la Planta de Reducción Directa., abasteciéndole de Hierro Esponja. El Acero líquido producido en los hornos Eléctricos pasa a la colada continua N° 2, adquirida en 1977. Acá hay un problema de sincronización entre el tiempo que dura la producción de acero en los hornos (160 min. Cada colada) y La capacidad de la máquina de Colada Continua (la colada en los convertidores dura 45 min.). Los Hornos Eléctricos no estuvieron diseñados productivo siguiente (laminación), una importante reducción en tiempo y en costos al no ser necesario el proceso del lingoteamiento, obviando el pase de estos lingotes al TREN DESBASTADOR Laminación de la Planta de No Planos y yendo directamente al TREN MERCANTIL para su proceso final a Producto Terminado. (iii) Ineficiente Lay – Out 144 La disposición de la Planta, geográficamente hablando, debe ser tal que brinde la mayores facilidades de producción. Sin embargo, esto no siempre es así debido a dos factores: mal diseño inicial de la planta, y ampliaciones de equipos o instalaciones. En la Planta de Hierro se ha encontrado una mala ubicación de algunas instalaciones como: - Nave de colada ( ampliación ) - Estufas (por la dirección del viento). La mala disposición de las estufas hace que los obreros trabajen más y se intoxiquen. - Zona de control está detrás del Alto Horno, donde emanan gases. Esto ha provocado que muchos operadores se enfermen frecuentemente. En la Planta Acería inicialmente solo se encontraban dos Hornos Eléctricos ( N° 1 Y 2 ). Luego, la primera ampliación se instala dentro de la misma planta: - Un mezclador - 2 convertidores L.D. - Colada Continua N° 1 Años más tarde se produce la segunda ampliación, y en la misma Planta se agrega: - Una máquina de colada continua N° 2 Estas incorporaciones de equipos y maquinarias en una planta que estuvo diseñada para dos Hornos Eléctricos a reducido el espacio de trabajo, incluyendo 145 negativamente en las soluciones de trabajo, y además en el normal desempeño de rendimiento de estos equipos. En una visita efectuada a esta planta se a podido observar las dificultades de operación que brinda el área con los consiguientes riesgos y peligros de accidentes de trabajo. Otra ampliación que se produjo fue la Planta Laminación Planos que se encuentra ubicada a 1 km. de distancia de la Planta de Acería. Para el abastecimiento de los lingotes de Acería, hay una conexión a través de una línea férrea. Esta lejanía de las áreas genera más gastos, por cuanto los lingotes que salen de acería no llegan a la temperatura adecuada por falta de utilización de carros térmicos lo que determina un tiempo adicional de calentamiento de la Planta de Laminación, con el consiguiente gasto de combustible23. Además el mantenimiento de las vías férreas es insuficiente, lo que se traduce en un número impresionante de descarrilamientos 24 . En términos generales la disposición de las instalaciones, tanto de la Planta de Hierro como de Acería, no es la más adecuada, afectando tanto el rendimiento de 23 El Track – Time (tiempo que corre entre el momento que se cuela el acero líquido en la limontera y su respectivo carguío en los hornos de recalentamiento de laminación) Es demasiado elevado en SIDER PERÚ. En una Planta bien diseñada y organizada no pasa de 45 min. En SiderPerú llega a dos o tres horas debido a los factores siguientes: a) demorasen acería para la transferencia a laminación. b) Falta locomotora o de plataforma de carguío. c) Falta de sincronización entre acería y laminación. El acero llega cuando no hay disponibilidad de hornos para su carguío en laminación 24 Según el informe de TRACTIONER Necanarbed, es de 7 por semana o sea un promedio de 1 por día. Sin embargo, personal de la empresa considera que esta cifra está sobre estimada. 146 los trabajadores por las deficientes condiciones de trabajo, como el rendimiento productivo de los equipos y generando gastos indebidos. En conclusión estas características nos demuestran que si bien “las maquinarías“en las Plantas de Hierro y de Acero tienen cierta antigüedad, provienen de diferentes generaciones, existes problemas de sincronización y discontinuidades tecnológicas, pero a pesar de ello, estos equipos coexisten trabajando paralelamente. Lo que a nuestro modo de ver es más grave. , es ineficiente Lay – Out, en que podría mejorarse con algunas obras de ampliación que permitan el optimó rendimiento de estas áreas que son el corazón de todo el complejo siderúrgico. 4.3.2.6 Financiamiento (evaluación de lo realizado) El último elemento a considerar en la evaluación técnico económico de los dos procesos productivos es el funcionamiento. No vamos a evaluar el financiamiento de adquirir una nueva unidad de dichos equipos, puesto que estos ya fueron adquiridos, si no se trata más bien de evaluar el financiamiento realizado en los procesos Altos Hornos – Convertidores y Hornos Eléctricos, específicamente sobre los proyectos de ampliación y modernización ( rehabilitación ). 147 En los capítulos anteriores hemos hecho referencia a las condiciones y limitaciones en cuanto a capital de trabajo y al tamaño de mercado interno del acero que, además de otros factores, influyeron en la elección inicial por los Hornos Eléctricos recurriendo a la participación del capital extranjero en el capital social de SOGESA ( ahora SIDERPERÚ ), El financiamiento fue realizado por la Corporación Peruana del Santa con entidades financieros internacionales como la Banca de París y países bajos dentro de las ampliaciones posteriores, la adquisición del proceso Alto Horno – Convertidores al oxígeno en 1968 constituyó un cambio significativo en técnicas utilizadas y tuvo singular importancia por la inversión ejecutada que representó aproximadamente diez veces las de los Hornos Eléctricos25, justificada por los mayores niveles de producción que se obtendrían. Y luego de 16 a 26 años de operación ( AH / LD y HE respectivamente ) hemos señalado en la sección anterior sobre el estado actual de deterioro en que se encuentra trabajando estas unidades de la empresa Desde inicios de los años 60, la empresa formuló ante en directorio las necesidades de Complejo Siderúrgico y a mediados de 1974 la empresa presentó “ el Proyecto de ampliación integral de la Planta Siderúrgica de Chimbote “ la cual tenía por objetivo alcanzar la 25 Los montos de inversión no han podido ser hallados por la falta de contratos de compra – venta de tales equipos en los archivos de la empresa. 148 producción de acero líquido de 1550 mil toneladas para 1981 y 2350 mil TM para 1989. Afines de 1975 se reestructuró el proyecto a 4 millones de TM / año para 1989. No obstante, por razones de una inexistente demanda externa estable, y considerando que ya se manifestaba abiertamente la crisis financiera en el país y un previsible contracción de la demanda de la producción siderúrgica nacional, la condición multisectorial dictaminó en agosto de 1978 que dicho proyecto “ no ha tenido viabilidad económica ni financiera “ pero que podría hacerse viable el funcionamiento de la ampliación si se habría la propiedad del complejo siderúrgico en Chimbote a la participación del capital extranjero26 pero los estudios no términos aquí ni las inversiones que representaban los mismos. En mayo de 1979 se elaboró el “plan de ampliación integral “ que proponía una Planta de Coque, una Planta de Sinterización, dos Altos Hornos, Tres Convertidores LD entre otras instalaciones que permitirían una producción total de acero líquido de 2420 mil TN / año para 1995, conveniente con una inversión total de US $ 2660 MILLONES en setiembre de 2979 ( D.L.22696 ) SE AUTORIZÓ A SIDERPERÚ El Plan de Ampliación de Corto Plazo ( etapas ), facultándose efectuar operaciones de créditos con el Banco de la Nación por un monto de 300 millones de dólares. A pesar de ello no se efectuó 26 Comisión multisectorial RM. N° 085-78-PM/ONAJ, informe final ( agosto de 1978 ) 149 este proyecto y SIDERPERU elaboró un nuevo estudio de factibilidad del “plan de expansión 1980-1985 “ que comprendía el proyecto de ampliación y un nuevo proyecto de modernización ( rehabilitación). Este último permitiría alcanzar la producción de acero líquido de 550 mil TM / año y elevar la productividad de los equipos de la Planta en un plazo de 2 años y medio con una inversión de 90 millones. Por otro lado, el proyecto de ampliación de este estudio proponía nuevas inversiones en el proceso productivo: Reducción Directa – Hornos Eléctricos, a diferencia del proyecto de 1974 que mostraba una preferencia por el proceso Alto Horno – Convertidores. El proyecto previa la instalación de dos Hornos Eléctricos adicional que permitirían ampliar la capacidad de producción de acero líquido en 400 mil TM / año; es decir, se alcanzaría con ambos proyectos un total de 950 mil TM / año. Este plan demanda una inversión total de 340 millones de dólares. En diciembre de 1980 se autorizó el financiamiento para los servicios de asesoría, entrenamiento y estudio del plan de expansión de corto plazo (1980 – 1985) hasta por US $ 5 millones a cargo del Banco Mundial quien recomendó a la firma Belga MECANARBED – TRACTIONEL para la revisión del estudio. Esta empresa presentó su informe final en agosto de 1981, concluyendo 150 en dos puntos que merecen ser mencionados: a) recomiendan principalmente la rehabilitación sin prioridades, ya que el conjunto forma un todo indisociable y de ser posible en el curso de los 18 a 24 meses siguientes y b) existen una seria limitación con relación al suministro de energía eléctrica con relación al suministro de energía eléctrica, para la ampliación del complejo con los hornos eléctricos por lo que deberá “.....asegurarse que ELECTROPERÚ pueda suministrar los aumentos de potencia más allá de la capacidad propuesta para la primera etapa de ampliación, a un precio de KWh aceptable para SIDERPERÚ ”. Luego de este informe se propuso el “Proyecto de rehabilitación”, que comprendía el anterior proyecto de modernización y los servicios de asesoría y estudios que financiarían con el préstamo del Banco Mundial. En agosto de 1982, la empresa C presentó nuevos estudios de factibilidad de este proyecto y posteriormente en marzo de 1983 presentó “el estudio actualizado del proyecto de rehabilitación (modernización) en el cual se incluía un plan de racionalización y ajuste hacia debajo de la capacidad operativa y del personal que labora la empresa. Finalmente, en junio de 1984 el Dpto. de Planeamiento y Desarrollo de SIDERPERÚ elaboró el “Estudio de factibilidad del proyecto de rehabilitación – etapa I (1985 – 151 1992)”, El cual es la versión actualizada del último estudio efectuado por la firma Tractionel – Mecanarved. El monto total de los requerimientos para dicho estudio es de US $ 38 millones (cuadro N° 35). Este proyecto tiene las siguientes características: 1. Propone usar de manera intensiva las instalaciones del proceso de Reducción – Hornos Eléctricos como ruta principal para la producción del acero y, de manera complementaria la ruta Alto Horno – Convertidores L.D. 2. Considere el siguiente esquema de producción: Área: Laminación LINEA LINEA PRODUCTOS PREFERENCIAL a) Planos Reducción directa SECUNDARIA +Alto Horno / Convertidores H.E. (3 y 4) b) No Planos L.D. Reducción directa /convertidores + Alto Horno H.E. (1 y 2) + Colada + Colada Continua Continua 2 3. Tiene como objetivo específico L.D. Continua 1 reorientar la producción hacia PRODUCTOS PLANOS, es decir: ANTES DE LA REHABILITACIÓN DESPUÉS DE LA REHABILITACIÓN - Productos Planos 37% - Productos Planos 50% - Productos No Planos 63% - Productos No Planos 50% 152 4. Después de la rehabilitación, las capacidades máximas de producción de los cuatro hornos eléctricos alcanzarían 225 mil TN / año de acero líquido. (Los convertidores L.D., sin rehabilitación, superan dicho nivel de producción). 5. El 62% del financiamiento en moneda extranjera es otorgado por el Banco Mundial y el restante será cubierto con créditos de exportación y aportes de capital del Estado; mientras que el 73 % del financiamiento en moneda nacional será facilitado por COFIDE y el restante con aportes del Estado Este proyecto ha sido aprobado y avalado su financiamiento por el Estado, el cualestá cubriendo el 64% de los requerimientos financieros totales. Las posibilidades actuales de auto financiamiento por parte de la misma empresa son bastante limitadas y sus perspectivas futuras dependen principalmente del comportamiento del mercado internacional del acero, del nivel de precios que se fije en el mercado interno, acompañado de una coherente política gubernamental con relación a los derechos de importación de productos siderúrgicos, y finalmente de precios de sus principales materias primas e insumos. Nuestro juicio al respecto no es sobre el funcionamiento a realizarse sino sobre el contenido del proyecto a financiarse. En primer lugar, el 153 acero producido en los Hornos Eléctricos es de inferior calidad, en relación con los convertidores L.D. debido a que el material de carga que recibe contiene elementos nocivos y a una inadecuada clasificación y composición de las cargas de materias primas, por lo que no es aconsejable la utilización intensiva de los Hornos Eléctricos y menos aún como la línea preferencial para el área de laminación de los productos planos. En segundo lugar, la introducción de la empresa privada Laminadora del Pacifico S.A. competidora con SIDER en sus productos No Planos hace necesaria la orientación de la producción de SIDERPERÚ hacia una mayor especialización en productos planos, los cuales tienen un alto grado de exigencia, de calidad y para ello el proceso AH / LD es el más adecuado y no los Horno Eléctricos. Finalmente la rehabilitación se concentrará en los Hornos Eléctricos cuya capacidad de producción anual máxima obtenida de 165,000 T. N. Sería elevada 225,000 TN / año después de la rehabilitación y en la segunda etapa se adquirirían dos Hornos Eléctricos adicionales. Al respecto pensamos que el énfasis que se está dando a este proceso esta errado no sólo por el uso de la electricidad cuyo costo es elevado y a la chatarra de difícil disponibilidad en el mercado a nivel mundial, sino además porque se están tendiendo a dejar de lado el proceso AH / 154 LD, para trabajar exclusivamente con reducción directa – hornos eléctricos dejando de lado la utilización de diversos insumos ( mineral de hierro, antracita , etc. ), sub productos y de mayores niveles de producción ( 290,000 TN / año sin rehabilitación ). Es por ello necesario un cambio en la orientación de la rehabilitación y de las líneas preferenciales a utilizarse para los objetivos dispuestos en el proyecto. Resumiendo la evaluación comparativa técnico – económica en sus seis factores tenemos: 1. Basándonos en los datos estadísticos, podemos afirmar que la forma de trabajo “ AH / LD + RD /HE ” ( período 1975 – 1984 ) es la de mayor producción, 313, 986 TN / año promedio, en relación con la anterior forma de trabajo “ AH / LD + HE ” ( período 1968 – 1974 ) con 205,363 TN / año promedio así mismo comparando producción y costos se obtiene menores costos por tonelada, con la forma de trabajo Alto Horno / LD +Horno Eléctrico sobre la alternativa AH/ LD + RD / HE . Los cambios técnicos menores introducidos en estos procesos tuvieron más éxito en el ensanchamiento de capacidad antes de la reducción del costo de producción. 2. De acuerdo a las especificaciones técnicas del producto y el mercado, encontramos tres problemas: a) Un largo período de excesivo proteccionismo al industria 155 del acero ( 1958 – 1980 9) lo cual no generó los incentivos necesarios para alcanzar la eficiencia y la productividad esperada; b) Es un producto que presenta una alta diversificación en sus productos finales, ocasionado por la complejidad inherente a sus plantas, a una demanda diversificada, un tamaño de mercado limitado y la políticas de la empresa inestables; y c) La “ calidad ” del producto es inconstante e insuficiente debido a fallas de equipos, fallas operativas y algunas materias primas/ insumos / semi terminados no cumplen las especificaciones exigidas. La forma de trabajo AH/ LD +RD /HE permite obtener la diversificación necesaria y una mejor calidad, dentro de la cual orientar el proceso AH / LD para productos planos es lo deseable por la mayor exigencia de calidad que puede ser cumplida con esta última vida. 3. En función de las materias primas, trabajar en forma combinada con ambos procesos AH/LD + RD/HE y no con uno solo de ellos, resulta más ventajoso debido a la disminución en la importación del coke y la chatarra, permitiendo un menor consumo de divisas y una mayor utilización de recursos nacionales, como el mineral de hierro y hierro esponja. 156 4. Con relación a la fuerza de trabajo podemos sintetizaren 3 los problemas encontrados: a) un exceso de personal empleado (principalmente administrativo antes que operativo); b) el 43% del personal operativo no tiene el grado den escolaridad mínimo requerido, y c) 54 % del área de mantenimiento no tienen la formación técnica requerida. El nivel de la fuerza de trabajo en los procesos AH/LD y RD/HE es bastante parejo tanto en calidad como en cantidad. En ambos es necesaria una mayor formación y nivelación con los avances tecnológicos, y aunque en ambos se hayan producido actividades innovadoras locales no se promueve ni incentiva el desarrollo de éstas. La interacción de los procesos de trabajo AH/LD + RD/HE es la alternativa más recomendada, basada en la práctica. 5 Existen dos graves problemas en cuanto a las maquinarias y equipos: 1) la heterogeneidad tecnológica, de diferentes generaciones que ocasiona una falta de sincronización de los equipos del proceso RD/HE, limitando su productividad, y 2) inadecuada disposición de los equipos que ocasionan deficientes condiciones de trabajo, bajo rendimiento de los equipos y gastos excesivos en ambos procesos AH/LD y RD/HE. Este último, ciertamente es un problema que requiere de una solución inmediata. 157 6 Por último, el estado actual de deterioro de las distintas unidades de la planta hace imperativa la ejecución del proyecto de rehabilitación, cuyo financiamiento será facilitado en un 36% del exterior y 64% con apoyo del Estado. Con dicha rehabilitación se esperan importantes mejoras técnicas, económicas y financieras pero se está equivocando la elección y orientación de la línea preferencial de trabajo y de la producción. Cuadro de inversión financiera en la primera fase. FUENTE: Contratistas de la empresa SIDERCOP (Departamento Investigación y Desarrollo de Mercado) 158 4.4 Perspectivas de la empresa y alternativas Además de la evaluación comparativa efectuada a las plantas centrales de SIDERPERU, es necesario hacer algunas reflexiones en torno a las perspectivas y alternativas de desarrollo de la empresa. SIDERPERU es una empresa que ha estado caracterizada por tener un mercado asegurado y protegido, y recién a partir de 1982 con la instalación de la empresa LAMINADORA DEL PACIFICO S.A. se ha iniciado una competencia interna de productos siderúrgicos (No planos). 159 La complejidad tecnológica de sus plantas le ha permitido demostrar la presencia de MULTIPROCESOS con discontinuidades tecnológicas, y MULTIPRODUCTOS fabricados en pequeña escala. Adicionalmente, se ha desarrollado un flujo de actividades innovadoras locales que ha desarrollado un flujo de actividades innovadoras locales que ha elevado la capacidad de producción nominal debido a cambios técnicos menores introducidos en los equipos y procesos productivos ( adaptación , mejoras y modificaciones). Estos cambios técnicos no han estado motivados exclusivamente a “aumentos de capacidad”, sino orientados también a sustituir insumos o materias primas con el objeto de reducir costos y elevar la productividad. El balance final no ha sido del todo positivo. Los resultados de la evaluación realizada a esta empresa nos revelan que existen ciertos condicionamientos esenciales que deben venir juntos para que se produzca elreactivación y desarrollo tecnológico e industrial en la Siderurgia nacional. Condicionamientos internos : la continuidad de esfuerzos internos y de cambio organizativos para lograr la difusión de conocimientos, buscando la incorporación de nuevos materiales (insumos y materias primas), que son técnicamente posible pudiendo ser económicamente viables, buscando el mejoramiento de los procesos y una adecuada clasificación de la calidad de los productos. Condicionamientos externos: la dimensión del mercado y la competencia. La industria siderúrgica es una industria que a nivel mundial es protegida, y tal protección no depende tanto de que sus empresas estén incurriendo en elevados costos, sino que influye 160 decisivamente el comportamiento el mercado internacional del acero y de la situación económica mundial. Condicionamiento institucional: presencia y acción del Estado. Es necesaria una reorientación del rol empresarial del Estado y la elaboración de un Plan de Desarrollo Siderúrgico en el que se adopten políticas de apoyo integral de largo plazo. Estos condicionamientos están considerados en las alternativas propuestas (Cuadro adjunto) y están vinculadas a las mismas variables que fueron utilizadas en la evaluación comparativa; es decir, la escala de producción, el mercado, las materias primas e insumos, la fuerza de trabajo , la maquinaria y el rol del Estado. Estas alternativas no pueden ser consideradas aisladamente, todas forman parte del conjunto de medidas a tomarse y es así porque todas las variables están relacionadas entre sí. El resultado final dependerá de un adecuado manejo de las alternativas formuladas para cada variable. La Escala de Producción la hemos asociado a la Maquinaria utilizada en la siderurgia, que por su complejidad tecnológica requiere de especial atención. De la evaluación realizada podemos concluir que los equipos y maquinarias de la empresa requieren con urgencia un mejoramiento de su estado de deterioro físico actual. El Proyecto de Rehabilitación previsto por el actual Directorio de la empresa tiene como objetivo primordial el aumento de la eficiencia técnica de procesos y equipos de las Plantas de Acería eléctrica (Hornos Eléctricos ) y Laminación ()para productos planos), y a la vez contribuir a lograr una producción más competitiva a nivel internacional, sin ser excluyente del 161 mercado interno . Nuestro criterio es que basar toda la producción de acero bajo una sola vía de fabricación no es la alternativa más adecuada. Creemos que la forma óptima operar es una combinación de ambos procesos: Alto Horno Eléctricos, siendo más convenientes considerar como vía preferencial la vía Alto Horno- Convertidores L.D., haciendo un uso más intensivo del mismo por cuanto de él se obtendrían diversos sub – productos que abastecen a otras plantas de la empresa y contribuyen a reducir los requerimientos en divisas y, por ende, los costos de producción de la empresa. Algunos sub – productos que se utilizarían son. los finos de pellets para la Planta de Reducción Directa que produce hierro esponja, la chatarra de fábrica 27 (considerada como chatarra de primera) para la Planta de Acería Eléctrica (Horno eléctricos), gas del Alto Horno como combustible para las Plantas de Laminación y la Escoria para usos múltiples. En definitiva, sugerimos que el proceso Alto Horno – Convertidores debe ser considerado como la línea preferencial de fabricación del acero líquido, trabajando complementariamente con el proceso Reducción Directa Hornos eléctricos, permitiéndose así el uso óptimo de recursos locales, de los subproductos, de divisas; y una mayor capacidad productiva (500 mil TM. De acero al año) y de mejor calidad, que generarían economías de escala con menores costos de producción. 27 La chatarra de fábrica abastecería el 20% de la carga metálica en los Hornos Eléctricos, el resto se abastece de Hierro Esponja (35%), y de chatarra nacional o importada (45%), En el Perú, aun no se ha implementado el proceso de “carga continua” de hierro esponja en los Hornos eléctricos que permitirían elevar el porcentaje de participación de hierro esponja, de 35% a 75%. 162 En relación a la segunda variable, el Mercado, vamos a abordar el problema de la competencia, la protección y de los precios. En circunstancias actuales en las que el mercado mundial del acero se encuentra con un exceso de oferta, y la gran mayoría de países apoyan a sus industrias siderúrgicas con diferentes grados de protección frente a una competencia desleal de algunos países (dumping), lo más aconsejable es tomar medidas de protección “programadas y graduales” acompañadas de medidas que tiendan a elevar la competitividad de sus productos. Desde una fuerte protección vías licencia previa de importaciones de productos siderúrgicos para el corto plazo y aranceles de 20ª 30% para los fabricados en el país, o un mecanismo de “triggerprices” o precios de referencia para los productos siderúrgicos importados que se fijan por encima de los precios nacionalizados para un mediano plazo, hasta una mínima protección de 10 a 15% de aranceles para todos los productos siderúrgicos en el largo plazo en función de los resultados favorables que se obtendrían de la rehabilitación de los equipos y del resto de esfuerzos incluidos en el en el conjunto de medidas planteadas, que harían más competitiva a esta industria nacional. Otra medida importante es la reimplantación del CERTEX para los productos siderúrgicos lo cual beneficiaría al país por el ingreso de divisas e incentivo al crecimiento industrial; sin embargo, su principal limitación se encuentra en la actual coyuntura mundial , las más importantes industrias siderúrgicas a nivel internacional están orientadas a buscar nuevos mercados para colocar sus elevados inventarios. En cuanto a los precios internos, se recomienda la libre 163 competencia entre las empresas SIDERPERU y LAMINADORA DEL PACIFICO, a fin de crear los estímulos necesarios para hacerlas más eficientes, propiciando los condicionamientos planteados para acelerar el aprendizaje, la generación y la difusión de cambios técnicos menores que permitirán elevar los niveles de eficiencia industrial en el país. Con relación a las “materias primas e insumos”, es aconsejable que, como medidas complementarias, se ejecuten los proyectos de mediano y largo plazo orientados a sustituir materiales importados, y en el corto plazo se optimice el uso de divisa, recursos locales y subproductos, que se lograrán con el trabajo combinado de ambos procesos productivos: Alto horno y Hornos eléctricos. Asimismo, otra medida complementaria se refiere a los incentivos y mejoras de las condiciones de trabajo, y programas destinados a mejorar la productividad de la mano de obra. Finalmente, el éxito o fracaso de todas estas medidas dependerá en gran parte del papel empresarial que se desempeñe el Estado. Para ello se plantea la elaboración de un Plan de Desarrollo en el que se contemple cada una de las medidas anteriores y otros proyectos de inversión que seleccionen las técnicas más apropiadas para el medio en que serán implantados, buscando el mejor uso de los recursos locales disponibles (como por ejemplo, el proceso de “carga continua” para el Hierro Esponja). Pero no solo basta que se haga el Plan sino que se ejecute y ello dependerá principalmente de una correcta y honesta administración de parte de los Directores y todas aquellas personas responsables de la conducción de la empresa. Una medida adicional para evitar las irregularidades y hechos delictivos 164 que han ocurrido durante muchos años en la empresa SIDERPERU, sería la creación de un área de INSPECTORIA GENERAL que se dedique exclusivamente a controlar y fiscalizar las actividades internas tanto administrativas como técnicas, con el propósito de moralizar y aconsejar las decisiones técnicas o administrativas más adecuadas. MATERIALES Y MÉTODOS. Modificar el diseño del sistema de placas de protección del tragante Para tratar de evitar la frecuente caída de las placas de protección del tragante, lo cual cuando ocurre, obliga a parar el Alto Horno hasta por 20 días, los ingenieros de SiderPerú en junio de 2002, recomendaron cambiar el actual diseño por uno más moderno. Sobre el mismo tema, hemos leído de este trabajo contacto a los ingenieros especialistas, la cual en la década de los noventa realizo varios estudios para SIDERPERÚ. Sus opiniones fueron enviadas en un fax de mayo 5 de 2003, el cual se hizo conocer al gerente de planta y director del alto horno, quienes han estado 165 analizando esa información con el personal de la gerencia de proyectos, para elaborar un nuevo diseño el mismo que se ha realizado. Mejorar el conjunto de la instrumentación del alto horno El alto horno de SIDERPERÚ posee un conjunto mínimo de instrumentos para el control del proceso. En opinión del consultor, la empresa debería adquirir a la mayor brevedad los siguientes instrumentos para poder obtener un mejor control del proceso: Instalar en los carros básculas un sistema de pesaje del mineral, Sinter, caliza y chatarra, en el cual quedan registrados los pesos de las materias primas que se cargan al alto horno. Instalar a un metro por debajo del nivel de carga, una sonda que permita tomar en forma radial, tanto muestras de los gases que están saliendo por el tope, como las temperaturas de esos gases. Esas mediciones permiten al personal de operación, conocer cómo están circulando los gases en su ascenso a través de la carga. Medir y registrar la temperatura del arrabio cuando está circulando por las canales. Esta medición se suprimió hace varios años debido al alto costo de los cartuchos necesarios para realizar la medición. Sin embargo, este dato es importante para vigilar el funcionamiento del Alto Horno y también para el posterior procesamiento del arrabio en la acería. 166 RESULTADOS: Recomendaciones para aumentar la productividad. Para aumentar la productividad y mejorar la calidad del acero fabricado en la planta de acero deSiderPerú, requiere adoptar las siguientes acciones: Instalar la metalurgia en cucharas Esta metalurgia en cuchara, según las especificaciones establecidas20, debe tener una capacidad máxima de 450.000 toneladas de acero por año. Instalar una colada continua Según las especificaciones establecidas, se debe montar a continuación de la metalurgia en cuchara, una colada continua con 20 APDR. 2001. Proyecto de Reconversión Industrial 500.000 t / año. Nota de SiderPerú. 167 capacidad de 450.000 toneladas de acero por año y en la cual se puedan colar palanquillas que tengan una sección adecuada a la proporción del alto horno. Esta colada continua debe estar provista de dos grúas: una para la manipulación de las cucharas llenas con acero y otra de menor capacidad para realizar otros servicios, los mismos han sido instalados a la fecha. Adquirir equipos para el manejo y preparación de la chatarra Los equipos requeridos son básicamente una prensa cizalla con una capacidad de corte de 1.000 ton y un puente grúa dotado de dos grúas con capacidades de 35 y 15 ton respectivamente. Recomendaciones para mejorar el rendimiento metálico y reducir los consumos energéticos en la planta de laminación Según las opiniones consignadas, la planta de laminación requiere la instalación de los siguientes equipos para mejorar el rendimiento metálico y reducir los consumos energéticos. Adquirir un horno para el recalentamiento de las palanquillas con una capacidad de 70 ton/hora. Instalar dos cajas desbastadoras (horizontal – vertical), para poder incrementar la eficacia del tren existente. Adquirir e instalar una mesa de enfriamiento para las barras que se generan en la operación del tren Steckel. 168 DISCUSIÓN: Costo del proyecto Basados en las cifras consignadas en diversos informes, más las opiniones de algunos de los ingenieros que laboran en SIDERPERÚ, y las de algunos contratistas que han realizado trabajos para SIDERPERÚ, los consultores ha elaborado un presupuesto el cual asciende a la suma de US$ 400millones, una descripción detallada de estos presupuestos, discriminados para cada una de las dependencias analizadas en el proyecto, se muestran en el Anexo 1. Análisis Económico En el presente apartado se va a realizar un análisis referente a las implicaciones económicas del proyecto de modernización de la Industria integrada de SIDERPERÚ, basándose en la alternativa la cual conllevan a un aumento de producción y una disminución de los gases de efecto invernadero, causados principalmente por la reducción en los combustibles utilizados para 169 el proceso. Como se observa en la 17.9% para la conclusión final. Tabla 1, en la alternativa propuesta se presentan aumentos de producción del 5% y del 22% respectivamente y en cuanto a la energía consumida por unidad de producto terminado, se observa que este indicador disminuye en 3.7% cuando se compara con el caso base, mientras que se deberá reducir este indicador en 19.2%. En cuanto al indicador de reducción de emisiones por unidad de producto terminado, este se reduce en un 3.1% para y en un 17.9% para la conclusión final. Tabla 1 Indicadores del caso base Fuente: SiderPerú.(Departamento Investigación y Desarrollo de Mercado). El proyecto de modernización de SIDERPERÚ está enfocado hacia un aumento de producción ligado con un aumento de eficiencia energética en el proceso. Por esta razón la evaluación económica considera el aumento en la productividad, la venta de los pellets y el costo de los energéticos para cada una de las alternativas propuestas. En la Tabla 2 se presentan los costos de 170 los energéticos considerados en esta evaluación. Tabla 2 Costo de los energéticos P re c io s U n id a d V a lo r C a r b ó n c o q u iz a b le U S $ /to n 1 9 .3 C a r b ó n t é r m ic o U S $ /to n 1 0 .5 G a s n a tu ra l U S $ /m 3 0 .0 9 U S $ /M W h 4 0 .4 E n e r g ía e lé c t r ic a FUENTE:SIDERPERÚ (Departamento Investigación y Desarrollo de Mercado) Loscostos energéticos evaluados para cada concepto son el carbón de coque, carbón mineral, gas natural y energía eléctrica. Realizando el cálculo del costo por unidad de producto terminado para cada alternativa, se observa que si consideramos que en el caso base una unidad de producto terminado cuesta 48.7 US$/ton El costo sería de 35.9 US$/ton con una reducción de 26.3%, lo cual se explica por la reducción en el consumo del gas natural. Es importante recalcar para que el margen operativo adicional que se obtiene por el incremento de la productividad de la planta, la cual fue valorada como la diferencia entre el precio de venta (285 US$/ton) y los costos variables del proceso de producción (144 US$/ton). Realizando una evaluación económica en dólares constantes teniendo en cuenta un horizonte de 20 años, tasa de oportunidad del 12%, ingresos de reducción de emisiones por 14 años y a 4 US$/ton CO2 y con los parámetros y consumos descritos en tablas anteriores, unos atractivos indicadores como son un valor presente neto de 21.5 millones de dólares, un periodo de repago simple a la inversión de 5 años, y una tasa interna de retorno del 22.1%, lo que se explica principalmente por los importantes ingresos provenientes del aumento de producción (aproximadamente US$7.5 millones/año) y la reducción de costos provenientes 171 del ahorro en combustibles (aproximadamente US$1.1 millones/año). Relacionado con la implementación del Mecanismo de Desarrollo Limpio, se observa como el aumento de eficiencia en la planta, visto como un menor consumo de energía por unidad de producto terminado, se traduce en una reducción de emisiones, de aproximadamente 50,000 ton CO2. A su vez al valorar esta reducción de emisiones teniendo en cuenta unos costos de transacción del 20% para el proyecto, se obtiene que el valor presente de los ingresos netos de ventas de certificados. SiderPerú, es la única siderúrgica integrada que existe en el Perú, ha venido padeciendo una difícil situación económica desde hace alrededor de 10 años, la cual la ha tenido que privatizarse para que la producción en el sistema globalizado exista competitividad. La difícil situación económica a que se ha llegado, se debe principalmente a los siguientes factores: pobre calidad de las Materias primas procesadas; obsolescencia de una buena parte de los equipos utilizados; entrada al país de grandes volúmenes de acero como resultado del proceso de globalización; elevada carga prestacional; políticas nocivas de grupos económicos poderosos que en el pasado tuvieron el control de la empresa y errores administrativos cometidos por diversas administraciones de la empresa. Diferentes firmas extranjeras que han analizado a fondo la situación actual de SIDERPERÚ, diversos estudios realizados por la propia empresa, y el análisis realizado por los autores del presente proyecto 172 han coincidido en la apreciación, para que SIDERPERÚ pueda asegurar su viabilidad es necesario incrementar su productividad, reducir costos, mejorar sustancialmente las condiciones ambientales dentro de la planta y fuera de ella, y poniendo en funcionamiento el Alto Horno. Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, las entidades citadas coinciden en que para ello será necesario realizar inversiones en los siguientes aspectos: adquisición de algunos equipos nuevos, reparación de algunos equipos que se encuentran en malas condiciones, eliminar algunos “cuellos de botella”, mejorar las condiciones ambientales e intensificar la capacitación del personal. Según los resultados obtenidos al elaborar el proyecto, si partimos de un escenario base que corresponde a una producción de 250.000 ton/año de productos finales, un consumo energético unitario de 17.53 Gcal/t y unas emisiones de 6.63 tCO2/t producto, la modernización de SIDERPERÚ consistente en las mejoras propuestas en este proyecto, causarán que la producción se incremente a 320.000 ton/año de productos terminados, y que el consumo energético se reduzca a 14.17 Gcal/t de producto y las emisiones a 5.44 tCO2/t de producto, resultando en una reducción total anual de emisiones de 280.580 t/CO2 El Mecanismo de Desarrollo Limpio puede jugar un papel determinante en la implementación del proyecto, dada la importante participación que logra la venta de Pellets de 50% del porcentaje de la inversión. Para una posterior etapa se debería pensar en la forma 173 como los Pellets pudieran ser capitalizados como una parte de la inversión o un instrumento para conseguir una financiación acorde con el flujo de ingresos proveniente de la reducción de emisiones. REFERENCIALES. Básicas: BANCO WIESE SUDAMERIS (BWS) 2002 Reporte Sectorial Industria Siderúrgica, Lima: BWS ERNST & YOUNG 2002 Third-Party Logistics Study. Results and Findings of the 2001Sixth Annual Study.CapGemini. FRIDGE 2003 Metals and EngineeringIndustryStudy – Basic Metals HEYWOOD, J. Brian 2002 El Dilema De la tercerización, La búsqueda de la Competitividad, España. Prentice Hall. 174 HILL, Charles W.L. y Gareth R. JONES 2001 Administración Estratégica, 3ra. ed., Colombia, Mc Graw – Hill Interamericana. MAXIMIXE 2004 Valorización de Corporación Aceros Arequipa PORTER, Michael E. 1994 Ventajas Competitivas, México, Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. 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Fundamentos de Manufactura Moderna. Editorial Printice Hall. Nueva York. USA. 2000. Nicolás Larburo. Maquinas Prontuario. Editorial Paraninfo. España. 2000. R. Nonnast. Manual de construcciones metálicas. Editorial Paraninfo. España. 2000. SEROPE KALPAKJIAN-STEVEN SCHMID. ”Manufactura, Ingeniería y Tecnología”. Editorial Prentice Hall. México 2005. VIC CHILES. “Principios de Ingeniería de Manufactura” Editorial CECSA. México 2000. MIKELL GROOVER. “Fundamentos de Manufactura Moderna” Editorial Prentice Hispanoamericana S.A. México 1997. LEO ALTING. “Procesos para Ingeniería de Manufactura” Editorial Alfaomega. México 1990. H, KAZANAS. “Procesos Básicos de Manufactura” Editorial Mc Graw-Hill. México 1993. GEOFFREY BOOTHROYD. “Fundamentos de Corte de Metales y de las Máquinas Herramientas” Editorial Mc Graw-Hill. Latinoamericana. S.A. Bogota, Colombia. 1988. Complementarias. Mario Rossi. “Máquinas Herramientas Modernas”. Editorial Hopli. Barcelona-España 1981. G.F. Micheletti. “Mecanismo por Arranque de Viruta”. Editorial Reverte. Barcelona 1979. 176 Sánchez Valverde. “Tecnología del Torno Mecánico”. Editorial UNAC. Callao Lima-Perú. 2005. James Bralla. “Manual de Diseño de Producción para Manufactura”. Editorial Mc Graw-Hill. México. 2003. Heinrich Gerling. “Alrededor de las Máquinas Herramientas”. Editorial Reverte España 1993. Walter Bartsch. ”Alrededor del Torno”. Editorial Reverte España 1989. KurtGieck. “Manual de Formulas Técnicas”. Editorial Alfaomega. México. 2000. Kalpakjian-Sánchez.”Manufactura, Ingeniería y Tecnología”. Editorial Prentice. México 2002. John Schey. “Procesos de Manufactura”. Editorial Mc Graw Hill. México. 2001. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL. Manual de Mecánica Industrial. ”Máquinas y Control Numérico. Madrid-España. Editorial Cultura S.A. 2000. APÉNDICE Y ANEXOS: EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. Anexo I: DECLARACION DE RESPONSABILIDAD. El presente documento contiene información veraz y fehaciente respecto al desarrollo de Empresa Siderúrgica del Perú, durante el año 2003. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a las disposiciones del Código de ética en la empresa. 177 Anexo II: NEGOCIO. I. DATOS GENERALES: Datos de Identificación Razón Social : Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. Objeto Social : Fundición de Hierro y de Acero Estructura Accionaria: Al 31 de diciembre de 2003 la estructura societaria es la siguiente: Accionista Sidercorp S.A. Otros Participación Nacionalidad Grupo Económico 96.38 % Peruana El mismo de SiderPerú 3.62 % 100.00 % II. DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO: La Sociedad de Gestión de la Planta Siderúrgica y de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato (Sogesa) se formó en 1956, empresa que en 1971 mediante D.L. 19034 se transforma en la Empresa Siderúrgica del Perú S.A. El Complejo Siderúrgico SIDERPERÚ tiene una capacidad de producción de 520 mil toneladas de acero líquido (272 mil al momento de su transferencia), contando para ello con un alto horno (blastfurnace) y dos hornos eléctricos (EAF), los que aseguran su flexibilidad operativa. 178 El Complejo operativo incluye instalaciones de reducción, aceración, laminación de productos planos, laminación de productos no planos, productos planos revestidos, productos tubulares, productos viales y numerosas instalaciones auxiliares; ocupando un extenso terreno de aproximadamente 550 hectáreas al borde del mar en la ciudad de Chimbote, 420 km. al norte de Lima. La recepción de los principales insumos importados se efectúa a través del muelle de su propiedad, habilitado para recibir barcos de hasta 50,000 toneladas. El abanico de productos, de elevada calidad, que ofrece SIDERPERÚ al mercado nacional e internacional, se encuentra adecuadamente diversificado, distribuidos en los principales sectores económicos, según detalle a continuación: Cuadro de consumo de acero de las principales industrias. PRODUCTOS SECTOR Construcción Barras de construcción, alambrón, perfiles, entre otros Industrial Bobinas, planchas , calaminas, tubos electro soldados, etc. Pesquero Planchas navales, otros Minero Barras de molienda, barras 80B, tubos de soporte de rocas, entre otros FUENTE: SIDERPERÚ (Departamento Investigación y Desarrollo de Mercado) Incluye tubos con y sin costura. Está considerado este rubro dentro de Productos Planos (Bobinas y Flejes LAC). En el sector construcción, SiderPerú comparte el mercado con su principal competidor, Corporación Aceros Arequipa S.A., mientras que en el sector industrial el mercado es compartido con diversos importadores, siendo los principales Corporación Aceros Arequipa, TRADISA y COMASA. Asimismo, 179 SIDERPERU ha desarrollado, con marcado éxito, la fabricación y comercialización de barras mineras con alto contenido de carbono, insumo vital para la producción minera, las mismas que se exportan al mercado chileno y se venden en el mercado nacional, totalizando los despachos de este producto más de un tercio del total de ventas de la Empresa. CONTEXTO INTERNACIONAL. Durante el 2003, China continúo con su espectacular crecimiento observado a lo largo de los últimos años, particularmente de su industria siderúrgica. Para ilustrar este espectacular crecimiento, basta mencionar que durante el 2001 China produjo 141,392 toneladas métricas (t) de acero, mientras que en el 2002 subió a 181,688t (+28%) y en el 2003 registró una producción de acero de 220,115t (56% de crecimiento respecto del 2001). La producción registrada por China en el 2003 constituye un récord histórico internacional para un solo país y equivale al 23.2% de la producción mundial de acero. Por el lado de la demanda, China también se ha constituido en el mayor consumidor de acero en los últimos años, inclusive requiriendo de importantes volúmenes complementarios de importación. Ahora bien, desde la crisis del sudeste asiático en 1998, posteriormente acentuada por las recesiones observadas en las economías desarrolladas a partir del 2001, la oferta de acero mundial excedía largamente a la demanda global, lo que dio paso a numerosas prácticas de comercio desleal (DUMPING) alrededor del mundo, particularmente desde Rusia y de los países de la ex órbita Soviética, que 180 contaban con enormes excedentes exportables. El caso más dramático de este comercio desleal lo constituyó la imposición, en el 2001, de salvaguardas generales al acero en Estados Unidos, país abierto a las exportaciones, luego de que una treintena de sus acerías debieron ser liquidadas. Producto de esta mayor demanda, a lo largo del 2003, se observan continuas y generalizadas alzas tanto en los precios internacionales del acero, como en los costos de los insumos y servicios requeridos para su fabricación. Un ejemplo de esto último, lo constituye el coque metalúrgico, donde a lo largo de muchos años China constituyó el mayor exportador, que, sin embargo, debido al mencionado crecimiento de su industria siderúrgica comenzó a restringir sus licencias de exportación a fin de favorecer a sus productores nacionales con mayores volúmenes y de la mejor calidad, no solo originando una fuerte alza en el precio de este insumo, sino que además, poniendo en serio riesgo la continuidad de diversas acerías alrededor del mundo por la marcada escasez a nivel mundial de este insumo. Similar situación de escasez mundial se observaron, particularmente hacia finales del 2003, en la mayor parte de insumos y servicios requeridos por las siderurgias alrededor del mundo. Contexto local. Alo largo del año 2003, se dieron una serie de acontecimientos adversos, particularmente durante el primer semestre, que impactaron significativamente los costos de producción, siendo los principales la demora y mala calidad del coque chino, la continua alza de insumos y servicios críticos, una demora en el suministro de pellets por braveza de mar en Marcona que obligó al embanque 181 del alto horno en mayo, la postergación de la asistencia técnica de SiderPerú, los bloqueos de carreteras y el paro de transportistas durante el primer semestre del 2003 no fue posible trasladar los impactos negativos de estos factores en los costos de producción a los respectivos mercados. ello, debido a la incertidumbre generada en los agentes económicos por el conflicto armado en Irak desacelerando temporalmente el dinamismo tanto del mercado interno como del internacional. Además de los efectos negativos en los costos, los menores volúmenes despachados en este período contribuyeron a alterar el flujo de caja, siendo inevitable reprogramar ciertos pagos del Acuerdo Global de Refinanciación de obligaciones (“AGR”). Por otro lado, a lo largo del 2do semestre del año, se comenzó a rectificar la erosión de los márgenes, observada los primeros meses del 2006, mediante el traslado de los mayores costos de producción al mercado vía precios de venta. Asimismo, se consiguió comprometer al proveedor estratégico COLCARBON para el suministro de los requerimientos de coque de SiderPerú, toda vez que el coque chino dejó de ser una alternativa viable, debido a su precio y calidad, desarrollada por la empresa entre los años 2001 y 2003, en anticipación a una coyuntura como la que hoy se vive. Por otro lado, principalmente debido al menor flujo de caja generado durante el primer semestre, fue preciso reprogramar ciertas obligaciones concursales incorporadas al AGR por US$8.3 millones. Finalmente durante diciembre, se realizó el guitado del Alto Horno, con marcado éxito, dentro del cronograma establecido de 15 días, priorizando las ventas de productos de acuerdo con las limitaciones generadas por este mantenimiento.. VENTAS NETAS COMPARATIVAS Ventas Netas 2002 2003 182 Variaciones Mercado Local Exterior Total S/ (000) 387,160 59,987 447,147 S/ (000) 349,070 63,268 412,338 S/ (000) 38,090 - 3,281 34,809 % 10.91% -5.19% 8.44% FUENTE: SIDERCOP (Departamento Investigación y Desarrollo de Mercado) Incluye tubos con y sin costura. Consideradodentro de los Productos Planos y no planos (Bobinas y Flejes LAC). En términos consolidados, las ventas anuales de SiderPerú crecieron en 8% (de S/.412.3 millones en el 2002 a S/.447.1 millones en el 2003), los productos de mayor contribución en el 2003, respecto del 2002, fueron las barras molycop con un crecimiento de 15%, los productos galvanizados con 12% y los productos tubulares con 17% el margen bruto adicional de S/. 13.7 millones generado por los mayores volúmenes vendidos, se vio contrarrestado por el incremento de costos experimentados desde inicios del ejercicio, lo que resultó en un impacto negativo en el margen bruto de US/.61.0 millones; siendo el fierro de construcción con s/.34.3 millones y las barras molycop con S/.8.4 millones, los de más relevancia. Por otro lado, las ventas de producto planos continuó afectada por nuevas prácticas comerciales desleales. En efecto, desde diciembre del 2002 y durante el 2003, arribaron al puerto del Callao más de 60,000 toneladas de productos planos laminados en caliente y en frío, supuestamente aleado con boro, procedentes de Rusia, Ucrania y Rumanía. La oportuna intervención de ADUANAS permitió detectar que los indicados productos, en su gran mayoría, no contenían el elemento boro (aleación del acero), lo que supuestamente debió obligar a los importadores a pagar un mayor arancel del 12% en lugar de 4% y los derechos antidumping definitivos ordenados por INDECOPI en los años 2001 y 2003. Pese a ello, los indicados productos lograron ingresar al 183 mercado a través de medida judicial contencioso administrativa contraria a ADUANAS, constituyéndose en un nuevo mecanismo de comercio desleal en detrimento de la empresa. ACUERDO GLOBAL DE REFINANCIACION. Como resultado de los eventos fortuitos enumerados en el Anexo anterior la compañía se vio obligada a solicitar a sus acreedores una reprogramación parcial de sus compromisos del 2003. En este sentido el 12 de diciembre de 2003, se celebró la Junta de Acreedores de la empresa en la que se aprobó lo siguiente: La reprogramación de los pagos de: a) los intereses devengados durante el año 2002 ascendentes a US$4.6 millones, cuya fecha de pago era el 31 de diciembre de 2004; b) Las cuotas fijas de principal de los Acreedores Financieros de la Clase General ascendentes a US$ 3.2 millones en total, cuyas fechas de pago eran el 30 de junio, 30 de setiembre y 31 de diciembre de 2004, y; c) Las cuotas fijas de principal de los Acreedores No Financieros de la Clase General ascendentes a US$ 593 mil en total, cuyas fechas de pago eran el 30 de setiembre y 31 de diciembre de 2003 y 31 de marzo de 2004, precisándose que la reprogramación señalada en a), b) y c) devengará intereses a la tasa fijada en el AGR para créditos incorporados al Tramo A (Libor 3meses + 4%); hasta 30 de setiembre de 2004. ASPECTO TRIBUTARIO. Actualmente SIDERPERU no mantiene tratamiento tributario especial con el Estado, porque es la empresa brasileña la asume los activos y pasivos.. RECURSOS HUMANOS. 184 Es importante resaltar que el equipo humano, constituye el activo más valioso de nuestra la empresa para alcanzar los objetivos propuestos. El movimiento de los recursos humanos empleado por SIDERPERU en el 2003 fue: Tabla del personal labora en SiderPerú. Descripción Número de personal Funcionarios Ingresos Retirados Al 31.12.03 Al 31.12.02 Personal Estable o nombrado Administrativo Personal Estable-Planta 22 140 22 2 142 Personal ContratadoEmpleado Personal Contratado-Obrero Personal de diversas especial. 1,015 19 996 26 398 5 59 21 339 Total 1,601 83 1,520 2 FUENTE: SIDERCOP (Departamento Personal y Relaciones Publicas). III PROCESOS LEGALES. La empresa mantiene diferentes procesos laborales y civiles, en su gran mayoría heredados de la administración estatal. A continuación señalamos los procesos que merecen especial referencia: Como consecuencia de resolución judicial en etapa de ejecución de sentencia, se determinó que la Sentencia Casatoria de la Corte Suprema sólo abarca a 50 y no a 896 entre trabajadores y ex-trabajadores de la Compañía. Con ello, la contingencia al 31 de diciembre de 2003, respecto de este proceso judicial laboral, se ha reducido de S/. 12,450,000 a S/. 694,000, aproximadamente. 185 A la fecha del balance general, la Compañía ha constituido una provisión ascendente a este último monto. IV. Administración. El Directorio de la empresa, elegido en la Junta Anual Obligatoria de Accionistas, está compuesto por 9 directores titulares y 9 directores alternos. No existe vinculación por afinidad o consanguinidad entre Directores y la Plana Gerencial. Anexo III: Estados financieros. Durante 2003, las ventas de SiderPerú crecieron en 8% (de S/.412.3 millones en el 2002 a S/.447.1 millones en el 2003). Los productos de mayor contribución en el 2003, respecto del 2002, fueron las barras molycop con un crecimiento de 15%, los productos galvanizados con uno de 12% y los productos tubulares con 17%. El margen bruto adicional generado por los mayores volúmenes vendidos, se vio contrarrestado por el incremento de costos experimentados desde inicios del ejercicio, lo que resultó en un impacto negativo en el margen bruto; siendo el fierro de construcción y las barras molycop los de más relevancia. Por otro lado, las acciones correctivas tomadas en el segundo semestre, vía mayores precios, aportaron mayor margen respecto del 2002; siendo el fierro de construcción, los productos laminados en caliente y los tubos, los de mayor aporte. Sin embargo, la importación de material galvanizado ultra fino a lo largo del 2003, continuó erosionando el precio de estos productos con un 186 impacto negativo en el margen bruto. En resumen al comparar el margen bruto del 2002 contra el del 2003, los mayores volúmenes de venta aportaron S/.13.7 millones y los mayores precios trasladados al mercado, S/.33.6 millones; mientras que los mayores costos de producción consumieron S/.61.0 millones y el efecto de la falta de insumos impactó desfavorablemente en S/.8.6 millones; resultando de todo ello, una disminución del margen de S/.22.3 millones (de S/.72.1 millones en el 2002 a S/.49.8 millones en el 2003). Por su parte, los gastos operacionales virtualmente mantuvieron el mismo nivel del año 2002, alrededor de S/.41.1 millones, resultando en una utilidad operativa de S/.8.5 millones, menor en S/.22.5 millones a los S/.31.1 millones del 2002; en tanto que los gastos financieros netos fueron S/.22.2 millones, menores en S/. 3.9 millones a los del año 2002, debido a la reducción de las tasas de interés sobre las obligaciones luego de la reestructuración y, en menor medida, a la disminución de S/.19.7 millones en el nivel de pasivos. Por otro lado, se registra un incremento de S/.0.7 millones en la línea “otros gastos”, en comparación el año anterior, en el período de 2002 se registró devolución de impuestos. Este rubro se vio ampliamente compensado por la variación positiva en el resultado por exposición a la inflación de S/. 6.5 millones (+S/. 4.2 millones versus –S/.2.4 millones). A su turno, las estimaciones de la compañía para el 2003, han permitido reversar provisiones de participaciones e impuesto a la renta, observándose una variación positiva de S/.2.0 millones en comparación al año 2002. Asimismo, es preciso anotar que la utilidad bruta de la empresa se vioafectada, durante el 2003, por 187 eventos atípicos que impactaron adversamente la productividad del Alto Horno. En este sentido, como informado, la demora por la braveza del mar de Marcona, con el consecuente mantenimiento de emergencia del Horno, originó un cargo extraordinario de S/. 30.6 millones ANEXO Costos del proyecto del Alto Horno SiderPerú Ítem Descripción de la mejora o modificación Valor (US$) Mejoras en la planta de Sinter 1 Modificaciones en las Cribas calientes y frías 500,000 2 Instalación sistema automático control de humedad 100,000 3 Modificaciones al tambor mezclador 200,000 4 Modificaciones en los molinos de martillos y barras 400,000 5 Mejoramientos en el sistema de alimentación a la maquina 300,000 6 Horno de ignición 600,000 7 Pagos por servicios de ingeniería 100,000 SUBTOTAL 2,200,000 Mejoras en el Alto Horno 8 Modificaciones al sistema de cargue 9 Modificaciones al sistema de placas de protección 188 1,200,000 600,000 10 Reconstrucción estufa 1,600,000 11 Instalación de un tragante de garganta variable 900,000 12 Instalación sistema de inyección de carbón granular 300,000 13 Semi automatización el sistema de combustión de estufas 900,000 14 Mejoras en el conjunto de la instrumentación SUBTOTAL 600,000 6,100,000 Mejoras en la planta de acero 15 Adquisición e instalación de una colada continua 8,900,000 16 adquisición e instalación de la metalurgia en cuchara 1,200,000 17 Adquisición y montaje de un sistema para preparar la chatarra 1,300,000 SUBTOTAL 11,400,000 Mejoras en la planta de laminación 18 Compra y montaje horno para recalentamiento de palanquillas 4,200,000 19 Compra y montaje cajas de laminación para el tren 1,400,000 20 Compra y montaje mesa de enfriamiento para el tren 2,600,000 SUBTOTAL 8,200,000 Por prestación de servicios y otros 21 Por servicios por consultoría 900,000 22 Por concepto de capacitación del personal SUBTOTAL Valor Proyecto 23 300,000 1,200,000 29,100,000 Otros costos 1,500,000 COSTO TOTAL 30,600,000 La experiencia en esta industria demuestra que si bien es necesario un cierto grado de protección frente al mercado internacional (que vienen exportando a costos marginales), debe venir acompañado de un conjunto de medidas complementarias dentro de un plan de desarrollo siderúrgico nacional de largo plazo como parte de la política económica global, que incluye una competencia interna entre empresas del mismo rubro, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo. Finalmente, la alternativa propuesta es la del uso óptimo de los recursos: de la maquinaria, de los insumos y materias primas, de la fuerza laboral, de las 189 divisas y de los recursos financieros. Los eslabonamientos que produce la industria siderúrgica nos parecen que debe ser rescatado y considerado en el futuro con planes de desarrollo económico funcional. EVALUACIÓNDELIMPACTO AMBIENTAL EN SIDERPERÚ. a. FISIOGRAFÍA Lafisiografíadelterrenohasidoinfluenciadatantoporfactoresdemográficosco mo porlaevolucióngeológica. Conalgunasexcepcioneslocalizadas, la erosiónen el terrenonoessignificativaenlaactualidad. El terrenoesgeo-morfológicamenteestable,yaquenoseobservanactividades importantes de erosión en la superficieen evaluación. b. CALIDADDELAIRE Comoel polvoeslaemisiónprincipal asociadaalasactividadesdetransporteenel sector, seconsideraquelasconcentracionesdepolvoenel sectornosobrepasan los límitesestablecidos. c. RUIDO Eneláreadeestudio,lasprincipalesfuentesdegeneraciónderuidolaconstituyen los ruidosdeltránsito,yactividadesde la Planta y actividades comercialesdela población. d. HIDROGEOLOGÍA Nosepresentancuerposdeaguasuperficialnisubterráneaeneláreadeestu dio. e. RIESGOSNATURALES 190 Los riesgos asociados naturales considerados, son principalmente con sismos, enfocándose la potencial aquellos preocupación concerniente en laPlanta. La actividad físicaquepodríaactivar algunafalla, estánbasadasenladistancia,longituddel sistemayenlamagnitudmáximadelos eventossísmicoshistóricos.Nosehan identificadozonasdehuaycosquepuedanponerenpeligroalasinstalacionesdel Plantaoalasáreaspobladas. f. SUELOS Lagranparte delossuelos exhibenpropiedadeseriazas,perodeconsistencia aceptables.Lamayoríadelsuelono tienevegetaciónnatural. 2. COMPONENTESBIOLÓGICOS a.FLORA Esteestudiopermitióobtenerinformaciónsobrelas especiesvegetales quese presentanenel áreadeinfluenciadelaPlanta.Noseevidencianespeciespropiasde la zona; sin embargo, la misma población ha insertado en el área de estudio especies arbóreasyarbustivas. EláreadondesedesarrollaráelPlantanopresentavegetaciónalguna. b.FAUNA EnelentornodelaPlanta,resaltanlosanimalesdomésticosdeltipo Canidaey Felidae.Sehaencontradotambién,especies deltipoRodentia. No existefauna propiade lazona. 3. COMPONENTESOCIAL a. SOCIOECONÓMICO Elesfuerzodelalíneabasesocialsecentróenlainteracciónconlaspoblacionesq 191 ue pudieranversedirectaoindirectamenteinvolucradas,así comoconotrosgruposde interés. La principal actividad eneldistrito esla pesca, trabajo en la siderúrgica y el comercio. Sepronosticaque en laPlanta,tendrá unaconsecuenciasocialpositiva alta,yse esperaque laPlantaafecteenformapositivaalascapacidadeslocalesyalas habilidadesdelafuerzalaboral. b. ESTÉTICAVISUAL ElPlantasecaracterizaporestarubicadoen unazona plana,lejos acalles y avenidas principales. LaconsecuenciaambientaldelimpactoquegenerarálahabilitacióndelaPlantae s baja por estar fuera ámbito poblacional. COMPONENTEFISICO YBIOLOGICO a.FISIOGRAFÍA DurantelaetapadeconstruccióndelaPlanta,sehan rielesinternas de construido acceso,seprepararánlos instalacionesprincipales.Sehan las pistas, cimientosparalas construidotambiénlos reservoriosdeaguafresca.Enestaetapalasmodificacionesenlafisiografía seránmenores,considerandola eventualmodificacióndelterrenoydeláreatotalaser afectadadurantelasoperacionesdeminado. Laidentificacióndeestetemaclaveconllevaaunapreguntaclaveparalafisiografía, segúnse analizaenla siguientesección. 192 Dirección La dirección del impacto puede ser positiva, negativa o neutral. El impacto es negativosielcambioenlas formas delterrenoincrementalos procesosdeerosióno inestabilidaddelostaludes.Elimpactoserápositivosilamodificacióndelas formas delterrenotraecomoconsecuencialaestabilizaciónde los taludesinestablesode zonas propensasaser erosionadas. La direcciónseconsiderará neutralparaimpactosinsignificantes. Magnitud La magnitud del impacto puede ser insignificante, baja, moderada o alta, dependiendo de la extensión delárea afectada. ExtensiónGeográfica Laextensióngeográficafueclasificadacomopuntual,sielefectofuerestringi doal áreadelaPlanta olocal siel efectoseextiendefueradel áreadelaPlanta,enel distrito y la provincia. Reversibilidad El impacto puede ser reversible o irreversible dependiendo de si es factible su remediaciónconlasprácticasderehabilitaciónycierre. Análisisdel Impacto Dirección : positiva Magnitud : baja Extensióngeográfica : puntual Duración : largoplazo Reversibilidad : irreversible Consecuenciaambiental : baja 193 Ladireccióndelosimpactosespositivapueslaalteracióndela fisiografíaactualporla construcción,noincrementarála inestabilidadenlos suelos. LaextensióngeográficadelosefectossobrelafisiografíaselimitaaláreadelaPlanta, porloqueelimpacto seconsideradeextensiónpuntual. Porotrolado,lasmodificacionessobrelafisiografíaserándelargoplazoydecarácter irreversible,puesloscambios en elrelieve localseránpermanentes. Enconclusión,dadoqueelimpactoesdemagnitudbaja,deextensióngeográficapun tual ydeunaduracióndelargoplazo;seconsideralaconsecuenciaambientalde naturaleza baja. Medidas deMitigación Las medidas de mitigación que serán implementadas para laPlanta, tienen estrecha relaciónconeldiseñodelasinstalaciones.Eldiseñodeingenieríaconsideramedidas paraprevenirlosprocesosdeerosión,ytambiénprevenirelaumentodelriesgode inestabilidad en lossuelos. b.CALIDADDELAIRE SeidentificaronvariostemaspotencialesconrespectoalefectoquetendríalaPlanta enlacalidaddelaire.Estostemaspotencialesincluyen: · Elpolvogeneradoporlasactividadesproductivasdelacondicionamien todel terreno industrial; · Elincrementodeltráficoenlacarreteradeacceso,particularmentedur antela fasedela laminación distribución del material ydurantecualquier tipo y proceso de deoperación,locual puedeocasionarun incrementoen lageneración depolvoalolargodel proceso de la transformación del acero. Elimpactodelas emisiones 194 descargadas ala atmósferapuedeseramplio,presentando efectosdirectoseindirectossobrelossereshumanosy animales.Porestasrazones,las entidadesreguladorasdelmedioambientehanestablecidoconcentracioneslímitesp ara elaire, paraunavariedaddecompuestosdecalidaddelaire. ¿Qué efectotendránlasemisionesde polvodelPlantasobrelaCalidaddelAire? Lasemisionesdematerial por partículas seproduciránporel proceso de la transformación del acero, porelpolvo desarrollado,poreltráficovehicularenelárea por generadopor la el transformación calor de los diversos metales en la fundición. PolvoenlasVíasenelÁrea Eltráficovehiculareneláreaquesemovilizaporlascarreterassinpavimentar del Planta,puede producir emisiones de polvo que variarán según la épocadel año. Durantela épocadelluvias,se prevéquelascarreterasenel áreasesatureny probablementelasemisionesdepolvoseanmínimas.Porotrolado,lasemisionesde polvopodríansersignificativasdurantelos períodosdeestiaje.Paraevitar quedichas emisionesproduzcanimpactosfueradelsitio,laDireccióndela Planta de SiderPerú secomprometerá a implementarunprograma de riegodinámicoque mantendráel contenidodehumedadrelativamentealtoenlasrutasdeacarreodelárea.Estoasegur ará unasupresióndepolvodealtacalidaddurantetodoel año. Polvo Transportado porel Viento Elpolvotransportadopor 195 elviento,segeneraráporlacarreterasinasfaltarquelimitaal Planta,queserámínimo;seespera queexista áreadel polvoporerosióneólica provenientedeestaáreadebidoalanaturalezaeriazadela zona. Análisisde Impactos Seprevéquelamayorpartedelosimpactos enlacalidaddelaireasociadosconel PlantasepresentendurantelasfasesdeconstrucciónyfuncionamientodelPlanta. Laevaluacióndelosimpactosdelpolvoenlacarreteradeacceso,incluyelaevaluación delosimpactosenlacalidaddelaireenlasfasesdeconstrucciónyfuncionamientodel Planta,mientrasquelos operacionesdel provenientede otroscomponentesdeevaluaciónseenfocanenlas Planta.Aunque la una cantidad limitada depolvo erosióneólicapodríaseguirocurriendoenla faseposterioralcierre,seprevéqueestos efectosseaninsignificantesynohansidoevaluados. MitigacióndelPolvodelaPlanta Estasmedidasincluyen losiguiente: · LaDireccióndelEstablecimientodeSiderPerú secomprometeaimplementarun programaderiego dinámicoquemantendrárelativamentealtoscontenidosde humedadenlasvíasdeaccesointernasyexternasenel áreayminimizarálas emisionesdepolvo; c.RUIDO LosposiblesimpactosdelPlanta sobreelruido: · Losresidenteseneldistritopodríanser impactadospor el ruidorelacionadocon lasactividadesdeconstruccióndelEstablecimientodeSalud; · Losresidentesalolargodelacarreteradeaccesopuedenverseafectad ospor elaumento 196 deruidodebidoaltransportedesuministrosydelpersonal. · El tráficoseincrementarápor lasactividadesdelPlanta. ¿QuéefectotendrálaPlanta enlosnivelesdeRuidoenel ÁreadelPlanta? Elnivel deruidoeneláreadelPlantaseveráafectadoporlasoperacionesenel Establecimientodela Planta de la siderurgia yporeltransportede productosypersonal,haciaydesdela Planta. Paraevaluarelnivelenqueimpactaráelruido,sehatomadoencuentalossiguientes criterios: Dirección Seconsideraqueladirecciónespositivacuandolosnivelesderuidoambienta l disminuyen;mientrasque,ladirecciónesnegativacuandolos nivelesderuido ambientalaumentan enel área debido ala transformación de laPlanta. Magnitud Paraevaluarla magnitud sehan definidolos siguientes intervalos: · Insignificante:Nohayunaumentodelnivelderuidofueradelár eade lasinstalaciones. · Baja: Si el aumentoenel nivel deruidoambientalnosupera el estándar dereferenciaescogido(80dB)enellímitedeláreadelasinstalacion es. · Moderada:Sielaumentoenelnivelderuidosuperaelestándarde referencia escogidofuera deláreade lasinstalaciones,perono afectaa los pobladoresdeldistrito. · 197 Alta:Sielaumentodelnivelderuidosuperaelestándarderefere ncia en elárea dondese encuentran lospobladoresmás cercanos. ExtensiónGeográfica Laextensióngeográficafueclasificadacomopuntual,sielefectofuerestrin gidoal áreadelaPlanta de la siderurgia,sielefectoseextiendefueradeláreadelaPlanta,enel distrito y la provincia. Duración Laduracióneselperíodode ocurrenciadel impactosonoro. Setienentresposibles períodos: · CortoPlazo:menosdedosaños,loscualescorrespondenalaet apade modificación en las construcciones delasinstalaciones. · Mediano Plazo: dos a quince años, correspondientes a lasetapas de operaciónycierredelPlanta. · LargoPlazo:másdequinceaños,correspondientealperíodolu egodel cierredelaPlanta en forma periódica. Reversibilidad Elimpactoporruidoes denaturalezareversible,yaqueunavezquecesanlas operacioneslasfuentesde ruidodesaparecenyse presiónsonora inicial. Frecuencia 198 recuperael nivelde Lafrecuenciadescribecuántasvecesocurre el impacto,y puedeser: · Baja: el impactosonoro seproduceunavezaldía. · Media: el impactosonoro seproducedemaneraintermitente. · Alta:el impactosonoroseproducecontinuamente. Análisisde Impactos Dirección : positiva Magnitud : insignificante Extensióngeográfica : local Duración : medianoplazo Reversibilidad : reversible Frecuencia : baja Consecuenciaambiental : baja Medidas deMitigación Entrelasmedidasdemitigaciónimplementadasparareducirlosimpactossee ncuentran lassiguientes: · Utilizacióndevehículosenbuenascondiciones; y · Límitesdevelocidad controladosalolargodelaPlanta en todas sus vías deacceso. d.HIDROGEOLOGÍA EldesarrollodelPlantanoocasionarácambiosalentornohidrogeológicodelár eani influirían al ambiente naturalcomo alambiente humano. Medidas deMitigación Comoesterecursonoseráafectado, consideradoesla la únicamedidaqueseha nivelaciónylacoberturaadicionaldelas 199 zonas libresdeláreaconsueloarcilloso para reducir lainfiltración. e.RIESGOSNATURALES Lostemasquepuedenafectarlafisiografíadelárea,oquepuedenserafectado sporlos riesgosnaturales,ysonlossiguientes: Inestabilidad del suelo como resultado de la construcción de las infraestructuras; Efectos potenciales de un movimiento sísmico en las instalaciones del Planta siderúrgica. Losriesgosnaturalesadicionalesquepuedenafectarlasinstalacionesoalperso nalde Plantason losincendios. ¿Sonlosriesgosdepeligrosnaturalesalpúblicoincrementadoscomoresulta do de laPlanta? Losposiblesefectosalainfraestructurade Plantaoalosrecursosnaturalesenelárea enla Planta(instalaciones) la comoresultadodelosriesgosnaturales podríanafectarla economíaoestilodevidadelas poblacionesvecinas.Porejemplo, unmovimiento sísmico, podría afectar la vía de acceso; perjudicando además las actividades económicasdela Planta. Análisis de Impacto Laevaluacióntomaencuentaloscriteriosdediseñoyconsideralos efectosdeposibles eventossísmicosenel estosefectosconsideralamagnitud área.Laconsecuenciade potencialdeleventoasícomosu probabilidaddeocurrencia. Seenfocólaevaluaciónenlosriesgosnaturalesquepresentanlamayor probabilidadde ocurrencia en el Distrito y la Provincia. La evaluación de 200 riesgos naturales incluye sismos, deslizamientoseinundaciones.Laevaluaciónhaconsideradocondicionesde estabilidad estática(sincargasísmica)ycondicionesseudo-estáticas (considerandocargasísmica). Medidas deMitigación Lasmedidasde mitigación para evitarimpactos en lasinstalacionesdela Planta debidoa riesgosnaturalesfuerondesarrolladasen loscriterios dediseñodelasinstalaciones y del terremoto pasado en departamento de Ancash. f. SUELOS LostemasrelacionadosalaalteracióndelsueloenlaPlantasonlossigui entes: · Pérdidafísicaoalteracióndebidoalaremoción,almacenamiento,ree mplazo, compactaciónyerosióndelossuelos,conuncambioenlacapacidaddeus o delossueloseneláreadelaPlanta; · Cambiosenlacapacidaddeusodebidoaladisposicióndematerialroco soy/o alacontaminacióndelossueloseneláreadelaPlanta;y · LossuelospuedenverseafectadosporlasactividadesdelaPlantadura ntelas etapas deconstrucción,operaciónycierre. 201 ¿QuéefectotendrálaPlantaenlacantidady capacidad delossuelos? ElpotencialdelaPlantadeafectar alossuelosfueevaluadoenfunciónaenlaces potencialesconlassiguientesactividades: · Remociónyalmacenamientodelsuelo superficial; · Compactación; · Erosión;y · Contaminación. Compactación Lossuelostambiénpuedensercompactados enaquelloslugaresqueseefectuarán construcciones enla ampliación de la planta, carreterastemporales,patiosdedepósitodeloscontratistas, entre otros. Erosión La erosión es un problema en todo lugar donde las superficies del suelo sean expuestasdurantelasetapasdeconstrucciónyoperaciones. Éstaconstituyeun problemaespecialmenteenlasáreasqueestánexpuestasavientosfuertes. Contaminación Lacontaminaciónde lossuelosdebidoaderramesoinadecuadosmanejosde insumos dela construccióny transporte constituye es unproblema. Medidas deMitigación · No sepermitirá la vegetaciónqueseencuentreenlasáreasdelaPlanta, reducirlacalidaddelsuelo. 202 quema dela debidoqueestopuede · Supervisar las operaciones para recuperar los suelos con personal que tenga experienciaenel medioambiente,afindegarantizar elcontroldesu calidad; g. Flora Se identificaron lossiguientesaspectosconrespectoalosimpactospotencialesdel Plantaenlaflora: · Polvo. ¿QuéefectotendrálaPlantaenlaflora? Seconsideróqueunáreade50m entornoaladistribucióndelas instalacionesdel Plantapresentaunareducciónenelpotencialdehábitatdelordendel50%,debidoa losefectospotencialesdelpolvosobre lavegetación. Losmayoresnivelesdepolvopuedentenerefectosenlavegetación. Grandescantidades depolvopuedenserperjudicialesparaciertasespeciesdeplantasvasculares. Sinembargo,aunquelacomposicióndelasespecies puedevariar ylabiomasaqueseencuentrasobreelsuelopuededisminuirdebidoal polvo,lacubiertadelsuelosemantiene. Laconsecuenciaambientalserábajaypositiva. MediasdeMitigación Lassiguientesmedidasdemitigaciónestándiseñadasparareducirlaalteración enlas comunidadesvegetales,oparaayudararestablecer los recursos,enlamedidadelo posible,alacapacidadqueteníanpreviaal desarrollo. Lasmedidasdemitigaciónincluyen losiguiente: 203 · Evitaroreducirlosefectosenlascomunidadesvegetalesutilizando,enl oposible, áreaspreviamenteconalteración(porejemplo,corredoreslineales); · LimitareláreadelasinstalacionesdelPlantamedianteelplaneamientode construcciónyel diseño delasinstalaciones; · Controldelaerosiónutilizandoprácticasdemanejoresponsablesyme diantela revegetaciónde las áreasexpuestas; · Implementacióndemedidasparael ejemplo, regarlos control jardines delasemisionesdepolvo(por constantemente)conelfinde reducirlaproduccióndepolvo; Enlamedidadeloposiblecolocacióndirectadesueloorgánicoymaterial vegetal; · Plantacióndeespeciesapropiadasyefímerasenlassuperficiesnorec uperadas, mediante la colocacióndirecta,paraunarápidarevegetacióndelasuperficie expuesta; Además,todaslasmedidasdemitigaciónestándiseñadasparareducirlosefect os dela erosión del suelo, su compactación, la mezcla de la capa de suelo orgánico con materialesmenosfértiles ylacontaminación.Estasmedidasdemitigaciónmejoraránla humedad del suelo y la retención de nutrientes, lo que a su vez facilitará el restablecimiento de lascomunidadesvegetalesen elpaisajerecuperado. h. Fauna Lostemaspotencialesenlafaunaincluyenlo siguiente: 204 · Elhábitatdela faunasepuedeperderomodificarporefectodelaconstrucciónde ampliación dela Planta; · La perturbación visualesu sensorialdelafauna debidoa olfativos impulsosauditivos, puedeoriginarquelos animalesevitenoabandonenelhábitat que normalmenteseríaefectivo,creandoasí barreraspotencialesparael desplazamiento; · Lainteracciónconlainfraestructuratal como el impactodeavesenla infraestructura; ¿QuéefectotendráelPlantaenelhábitatdela fauna? Laperturbaciónsensorialpuedeocasionar indirectadelhábitatdebidoalabandonoo unapérdida al desplazamientodela fauna(porejemplo,ruidoyluces),asícomo cambios enlaabundanciadelafaunalocal.Apesarqueelhábitatpodríacontenertodos requisitosdevidanecesarios utilizadooutilizadoconmenos paraunaespecie los determinada,éstepodríanoser frecuenciadebidoalaperturbaciónsensorial.De esta manera,elefectoglobalesunaalienacióndelhábitatquepuedeconllevaracambios en laefectividaddelhábitaty/ocambioseneldesplazamientodelafauna. Lasemisionesdepolvoreducenladiversidad,afectandodeestamaneralacalidadde l hábitat delafaunadeespeciestalescomolasavesexistentes,lascuales requierenuna coberturadevegetaciónherbácea.Elpolvoseproduceprincipalmenteporla 205 transformación del metal y el tráfico vehicularsobreelsueloexpuesto. DEBE PONERSE ACTIVIDAD EL ALTO HORNO DE SIDERPERÚ En reunión con el Sr. Jorge León Ballén, Director Ejecutivo de PROINVERSION y el Sr. José Gonzáles Quijano, Ministro de la Producción en reuniones continúas a quienes solicito su intervención a fin de que SIDERPERU cumpla con el inicio de labores del Alto Horno. Se planteó al Director Ejecutivo de PROINVERSION que es hora de que SIDERPERU cumpla con sus compromisos, y habiendo culminado con los trabajos del Alto Horno y del Horno Eléctrico, empiecen a generar fuentes de trabajo, lo cual logrará mayor movimiento económico, consiguiendo que Chimbote vuelva a ser la ciudad con la más grande industria Siderúrgica del país. “Es lamentable que habiendo paralizado el alto horno desde noviembre del 2008, continúe sin operar, pese a que el grupo Gerdau, que controla la siderúrgica desde el 2006, ha invertido más de US$140 millones en las obras de modernización y mantenimiento de la planta ubicada en Chimbote” “La inversión ya está hecha y se considera que la Siderurgia mantiene la economía de un gran sector de la población, y tiene que volver a ser la primera fuerza laboral en Chimbote, junto con la pesca”. Se solicitó al Ministro de Producción, su intervención a fin de lograr el arancel más óptimo para el Pellet, y de esta manera lograr que SIDERPERU, pueda competir con otras empresas produciendo desde el Alto Horno, sin tener necesidad de importar, y fraccionar con ello el procedimiento establecido para generar el acero y otros productos derivados. 206 Por su parte Gonzáles Quijano, se comprometió a remitir un informe técnico respecto a los movimientos económicos de la Empresa, como son importaciones, producción, entre otros, así como evaluar y emitir cifras respecto a la cantidad de hierro importado lo que servirá como fundamento para subir el arancel. SiderPerú mejorará su situación patrimonial con futuro aporte de capital de US$ 140 millones de Gerdau. Los resultados de SiderPerú del primer trimestre del 2009 muestran una pérdida de S/. 160 millones y unos gastos financieros de S/. 71 millones, superiores en 160% a los gastos financieros del primer trimestre del 2008. La explicación de las pérdidas y de los gastos financieros en bien sencilla. La empresa elevó fuertemente su nivel de inventarios durante el año pasado y el precio del acero se derrumbó a nivel mundial. Este sobre abastecimiento de inventarios se hizo en gran medida con deuda lo que ha llevado el nivel de deuda total a patrimonio de SiderPerú a 176%, lo cual es un nivel elevado de endeudamiento en las actuales circunstancias en que el precio del acero sigue bajo en el mundo entero. Por ello es que para mejorar la situación de la empresa se hace necesario mejorar su situación patrimonial. Puesto que, su principal accionista, Gerdau S.A., en reunión del Consejo de Administración del 05-05-2009, aprobó la realización de un aporte de capital, en forma de inversión, hasta por el valor de US$ 140 millones. Los recursos serán usados para futuro aumento de capital en su controlada SiderPerú. Sin duda que dicho aporte de capital por aproximadamente S/. 420 millones mejoraran aun la situación de la empresa significativamente. 207 Las exportaciones de un nuevo producto, el acero de alto carbono, ayudaron a la siderúrgica integrada peruana SiderPerú a combatir el impacto de una recesión sostenida en uno de sus principales mercados, el sector nacional de la construcción, citado por el diario empresarial limeño Gestión. La línea de alto carbono comenzó la producción a principio de año y la empresa con sede en Chimbote vendió 57.000t en el exterior durante agosto; a fin de año pretende registrar ventas de 130.000t, indicó el diario. Ahora, las exportaciones representan casi un 40% de las ventas de la empresa, mientras que hace cinco años eran el 6%; Chile es el principal mercado. Pese a que SiderPerú ha mantenido su participación de 50% en el sector nacional del acero para la construcción, el mercado se contrajo cerca de un 40%, de 35.000tpm a 20.000t promedio el año pasado. Después de concluir en el 2000 un programa de inversión a cinco años por US$78,7millones, SiderPerú planea instalar un alto horno eléctrico el año próximo para aumentar la producción de chapa de acero a más de 1millon t anuales. No se entregó una cifra para el desembolso de capital. La capacidad actual de acero líquido es de 520.000t promedio. En el ingreso de la empresa Gerdau S.A. era de casi US$87millones con ganancias operacionales de US$13 millones en los siete primeros meses del año. Durante agosto, inició un período de operación bajo protección contra la quiebra para refinanciar su deuda estimada en US$100 millones. MINERÍA En cuanto a la minería, la cantera de piedra caliza de SiderPerú, Don Panchito, tiene que comenzar a operar pronto. La empresa descubrió hierro de 208 buena calidad, con el que se podrían abastecer sus operaciones acereras, a SiderPerú. Glosario de términos siderúrgicos ACERÍA O CONVERTIDOR AL OXÍGENO (Basic OxigenFurnace: BOF): ¿Qué es? Es un horno periforme recubierto interiormente con ladrillos refractarios que refina y convierte en acero el arrabio fundido de un alto horno y la chatarra. Hasta el 30% de la carga en este horno puede constituirlo la chatarra, el resto es arrabio. ¿Por qué se utiliza? Estos hornos (BOF), los cuales pueden refinar una carga en menos de 45 minutos, reemplazaron a los hornos Siemens - Martín tradicionales dela década de 1950, los cuales requerían de cinco a seis horas para procesar el metal. La rápida operación, menores costos y facilidad de control de los BOFs le otorgan una clara ventaja sobre los métodos previos. ¿Cómo funciona? Se deposita la chatarra al interior del horno, luego se vacía el metal fundido proveniente del alto horno. De la parte superior baja una lanza que inyecta oxígeno a alta presión a objeto de causar reacciones químicas que separen las impurezas como gases y escoria. Una vez refinado, el acero líquido es vaciado en una olla agregándole las ferroaleaciones y separado de la escoria ACERO DE HORNO ELÉCTRICO AL SILICIO (SiliconElectrical Steel): Tipo de acero especial creado mediante la introducción de silicio en el BOF durante el proceso de fabricación del acero. El acero de horno eléctrico 209 presenta propiedades magnéticas, las cuales lo hacen óptimo para uso en transformadores, generadores, y motores eléctricos. Orientado a la Textura: La textura del metal corre paralela al interior del acero permitiendo así una fácil magnetización en toda la longitud del acero. Aunque la producción de este tipo de acero puede ser el doble de costosa, sus características magnéticas direccionales permiten a los transformadores de poder - fabricados con este metal - absorber menos energía durante la operación. No orientado a la Textura: Puesto que no existe una dirección preferencial para la magnetización, el mejor uso para este tipo de acero es en aparatos rotatorios como motores eléctricos. ACERO ESTRUCTURAL (Estructurales) Grandes perfiles de acero que se utilizan para el armazón de un edificio. En esta clasificación se incluyen, entre otros elementos, vigas I, vigas H, y vigas de alasiguales y desiguales. ALAMBRÓN (Rod): Acero redondo, largo Semi-elaborado que se lamina a partir de una palanquilla y se enrolla para procesamiento ulterior. Normalmente con el alambrón se da forma a alambres o se utiliza para hacer pernos y clavos. Los trenes de laminación de alambrón pueden correr a una velocidad de hasta 6 kilómetros por minuto - a más de 360 kilómetros por hora. AVERIA: Daños que por cualquier causa sufren las mercancías en la transportación misma o al momento de ser nacionalizadas. Término que se usa para describir cualquier sacrificio o gasto extraordinario que se ha efectuado 210 razonable e intencionalmente con el propósito de proteger de peligro la propiedad comprometida en una contingencia náutica o común. BARRAS (Bars): Son productos largos y delgados de acero que son laminados a partir de palanquillas. La barra lisa y la barra de hormigón (con resaltes) son dos categorías comunes de barras. Las barras lisas incluyen redondas, planas, ángulos, cuadradas y canales que utilizan los fabricantes para generar una amplia gama de productos tales como muebles, barandas para escaleras y equipos de uso agrícola. La barra para hormigón se utiliza para reforzar el concreto en carreteras, puentes y edificios. (véase Planchas de Acero). Otra categoría de barras son las barras de molienda, usadas para fabricar bolas para molienda de minerales. CARGA: Todo bien, mercancía o artículo de cualquier clase transportado en un vehículo, nave, aeronave o ferrocarril, con exclusión del equipaje de los tripulantes, suministros y repuestos para el vehículo. CARGA A GRANEL: Término náutico usado cuando una nave recibe su carga suelta o a granel. CARGA CONSOLIDADA: Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios consignatarios, reunidas para ser transportadas en contenedores similares, siempre que estén amparadas por un mismo documento de transporte. CHATARRA (Scrap): Material ferroso (que contiene hierro) que por lo general es refundido y vaciado para formar acero nuevo. Las acerías integradas utilizan chatarra en un porcentaje de hasta 25% de la alimentación de su horno al 211 oxígeno. La chatarra constituye el 100% de la materia prima para un horno eléctrico en una mini-acería. Chatarra doméstica: Acero de desecho que se genera al interior de la planta siderúrgica por medio de recorte de bordes y rechazos. Normalmente se envía directamente de vuelta al horno. Chatarra industrial: Excedente del acero que es recortado por los estampadores automotrices y que es rematado a los compradores de chatarra como lotes para elaborar. Esta es chatarra de alta calidad producto de su bajo contenido residual y de su química consistente. Chatarra Obsoleta: Basura metálica con contenido de hierro. Por ejemplo, es posible recuperar de los depósitos de chatarra estructuras de automóviles, refrigeradores viejos, y estanques de almacenamiento inútiles, para refundirlos. La impureza residual de dicha chatarra normalmente la relega para uso en mini-acerías. (Heavy Melt) CHATARRA TRITURADA (ShreddedScrap): Trozos homogéneos del tamaño de un puño provenientes de estructuras de viejos automóviles. Después de que los autos pasan por una trituradora, se separa el acero reciclable mediante magnetos. Las mini-acerías consumen la chatarra triturada en las operaciones de sus hornos eléctricos. COLADA CONTINUA (ContinuousCasting): ¿Qué es? Es el método de moldear el acero en palanquillas, tochos o planchones a través de un proceso de enfriamiento directamente desde su forma líquida. 212 ¿Por qué se utiliza? El método de colada continua hace innecesario el uso de grandes y costosos laminadores para laminar lingotes y convertirlos en planchones. Además, los planchones hechos por colada continua se solidifican en algunos minutos en comparación con las varias horas que demora un lingote en este proceso. Por esta razón, hay mayor uniformidad en la composición química y las propiedades mecánicas. ¿Cómo se aplica? El acero líquido proveniente del BOF (horno básico al oxígeno) u horno eléctrico se vacía en una batea (contenedor de baja profundidad que se asemeja a una tina de baño) ubicada sobre el colador continuo. A medida que el acero fluye cuidadosamente descendiendo desde la batea hacia el molde de cobre hidrorefrigerado del colador, se solidifica formando una cinta de acero al rojo vivo. En el fondo del colador, los sopletes cortan al flujo continuo de acero a objeto de formar tochos, planchones y palanquillas. HIERRO ESPONJA (Direct-ReducedIron: DRI): ¿Qué es? Mineral de hierro procesado que es lo suficientemente rico en hierro para utilizarlo como sustituto de la chatarra en acería en hornos eléctricos. ¿Por qué se utiliza? A medida que las mini-acerías amplían sus capacidades de producción a las planchas de acero, requieren grados de chatarra muchos mayores para aproximarse a la calidad integrada de laminación. Al permitir que las mini-acerías usen mineral de hierro sin el alto horno, el DRI puede servir como materia prima de baja cantidad residual y reducir la dependencia de la chatarra por parte de dichas mini-acerías. 213 ¿Cómo se aplica? Las impurezas presentes en el mineral de hierro triturado son expulsadas mediante el uso de grandes cantidades de gas natural. Aunque el resultado es 97% de hierro puro (en comparación con el metal caliente del alto horno, el que por su saturación con carbono contiene sólo 93% de hierro), el DRI es económicamente factible sólo en aquellas regiones donde el precio del gas natural es inferior a los precios que imperan en el mundo. HORNO ELÉCTRICO DE ARCO VOLTAICO (Electric ArcFurnace: EAF): Horno de acería donde por lo general el 100% de la carga es chatarra. El calor es suministrado por electricidad en forma de arco que proviene de los electrodos de grafito hacia el baño de metal. Los hornos pueden ser de corriente alterna (AC) o de corriente continua (DC). En estas últimas unidades el consumo de energía y electrodos es menor, no obstante son más costosas. ISO: Norma de estandarización internacional. METALURGIA EN CUCHARA DE COLADA (LadleMetallurgy/LME): Procesamiento intermedio del acero que ocurre inmediatamente después de salir del Horno Básico al Oxígeno o Eléctrico, pero antes del vaciado, mientras el acero todavía se encuentra en el cucharón. Al recalentar y revolver el acero, se controla la temperatura y composición química a fin de mejorar la calidad del metal. 214 MINERAL DE HIERRO (Iron Ore): Mineral que contiene suficiente hierro para ser una fuente comercialmente viable del elemento para uso en acería. A excepción de fragmentos de meteoritos encontrados en la tierra, el hierro no es un elemento libre; más bien se encuentra atrapado en la corteza de la tierra en forma oxidada. PALANQUILLA (Billet): Forma de acero semi terminado que se utiliza para productos “largos”: barras, canales u otras formas estructurales. Una palanquilla se diferencia de un planchón por sus dimensiones exteriores; las palanquillas son de sección cuadrada y normalmente de 5 a 18 centímetros de arista, mientras que los planchones son 75 a 200 centímetros de ancho y de 5 a 25 centímetros de grosor. En general ambas formas son de colada continua, no obstante pueden diferir enormemente en su composición química. PALETAS (PALLET): Dispositivo plano destinado a la reunión de mercancías para constituir una unidad de carga. PESO BRUTO: Peso de las mercancías incluyendo todos sus embalajes con exclusión del equipo de transporte. PESO NETO: Peso de las mercancías excluyendo el embalaje con que habitualmente se presenta para su comercialización en una venta al por menor. PLANCHA DE ACERO (Sheet Steel): Acero delgado y plano. El acero laminado enrollado responde por más de un tercio de todo el acero despachado cada año. Es generado en un laminador de planos en caliente al laminar un planchón plano de acero manteniendo durante el proceso las dimensiones laterales. El acero maleable puede aumentar su longitud en varios cientos de metros a medida que es prensado por el laminador. Las diferencias 215 más comunes entre las barras, cintas, planchas y láminas de acero son simplemente sus dimensiones físicas de ancho y espesor. TONELADA MÉTRICA: Metric Ton = 2204 libras =1000 Kg. 216