TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO TECNOLOGICO DE ORIZABA INGENIERIA INDUSTRIAL Materia: Control Estadístico de Calidad Docente: Miriam Luna Vega Trabajo: Ejercicios Gráficos de Control Por Atributos Integrantes de Equipo 6: Alejandro Claudio Sánchez Fecha de entrega: 23 de noviembre de 2021 EJERCICIO DE CLASE GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO NP La empresa de plásticos PLASTIVAL S.A. produce para la industria farmacéutica FARMAVAL S.A. obturadores-dosificadores. Esta pieza sirve para de cierre y de dosificador en envases también de plástico para gotas oftálmicas. Las prescripciones para las diferentes características de calidad cualitativas (rebabas, poros, grietas, etc.) se pueden comprobar visualmente con facilidad y para las características cuantitativas, que solo son dimensiones, existen calibres pasa-no pasa. En consecuencia, la clasificación de cada pieza correcta o defectuosa se realiza con rapidez y facilidad. Para realizar un gráfico de control cuando el proceso aparentemente está bajo control, se tomaron 50 muestras de tamaño n=40, contabilizándose en cada muestra el número de piezas defectuosas, presentados a continuación. Muestra no. Defectuosas Muestra no. Defectuosas 1 1 26 4 2 3 27 1 3 4 28 0 4 2 29 2 5 0 30 4 6 2 31 1 7 5 32 0 8 3 33 2 9 4 34 3 10 3 35 0 11 1 36 1 12 2 37 1 13 1 38 1 14 2 39 1 15 1 40 4 16 1 41 1 17 3 42 7 18 1 43 1 19 3 44 0 20 4 45 1 21 2 46 4 22 2 47 3 23 3 48 2 24 2 49 2 25 1 50 3 GRAFICO NP Interpretacion: El proceso no se encuentra controlado ya que un punto esta por encima de la linea de control superior. EJERCICIO DE CLASE GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO P De la línea de producción de obturadores-dosificadores de PLASTIVAL S.A. cuando se consideraba que el proceso estaba bajo control, y con el fin de calcular los límites preliminares del grafico p, se han tomado 50 muestras de tamaño variable, contabilizándose las piezas defectuosas encontradas en cada muestra. Muestra no. Muestra no. Tamaño de la muestra piezas defectuosas Tamaño de piezas la muestra defectuosas 1 38 1 26 40 4 2 39 3 27 38 1 3 40 4 28 40 0 4 39 2 29 39 2 5 40 0 30 37 4 6 39 2 31 37 1 7 42 5 32 40 0 8 40 3 33 43 2 9 41 4 34 43 3 10 42 3 35 42 0 11 40 1 36 40 1 12 40 2 37 42 1 13 41 1 38 40 1 14 42 2 39 39 1 15 41 1 40 40 4 16 38 1 41 41 1 17 37 3 42 42 0 18 37 1 43 40 1 19 39 3 44 40 7 20 40 4 45 37 1 21 40 2 46 40 4 22 40 2 47 40 3 23 41 3 48 40 2 24 42 2 49 41 2 25 43 1 50 42 3 GRÁFICO P Interpretacion: El proceso no se encuentra controlado ya que un punto esta por encima del limite de control superior. EJERCICIO DE CLASE GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO C En una empresa del ramo metalmecánico se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición se realiza una inspección por hora y las piezas que no cumplen con ciertas características son rechazadas. Las razones de rechazo son diversas, para evaluar los defectos por producto se debe implementar una gráfica de control C. los datos obtenidos después de la inspección son los siguientes: Hora No conformes 1 5 2 6 3 6 4 3 5 4 6 2 7 2 8 1 9 4 10 4 11 5 12 3 13 5 14 3 15 6 16 6 17 4 18 4 19 2 20 2 21 3 22 5 23 2 GRAFICO C Interpretacion: El proceso se encuentra controlado ya que ningun punto esta por encima del limite de control superior o por debajo del limite inferior de control. EJERCICIO DE CLASE GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO U Un fabricante de computadoras personales desea establecer una carta de control para las disconformidades por unidad en la línea de ensamblaje final. El tamaño de la muestra es de 5 computadoras, en la siguiente tabla se muestran los datos del número de disconformidades en 20 muestras de tamaño 5 cada una. LOTE TAMAÑO DEFECTOS 1 20 10 2 20 12 3 20 8 4 20 14 5 20 10 6 20 16 7 20 11 8 20 7 9 20 10 10 20 15 11 15 9 12 15 5 13 15 7 14 15 11 15 15 12 16 15 6 17 5 8 18 5 10 19 5 7 20 5 0 GRAFICO U Interpretacion: El proceso no se encuentra controlado ya que un punto esta por encima del limite de control superior. PRIMER EJERCICIO PROPUESTO GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO NP Para controlar un proceso que fabrica un chip que se insertará en una tarjeta de telefonía. Se tienen 35 muestras, cada una formada por 50 chips. El número de chips defectuosos en cada una de las muestras se muestra en la tabla por lo cual para ser estudiada se desea realizar un gráfico de tipo número de unidades defectuosas NP. Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Número de Artículos (Lotes) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Artículos Defectuosos 3 5 5 4 6 4 2 5 6 4 3 7 4 6 2 2 3 4 7 4 6 2 7 4 5 5 4 5 5 4 6 4 5 5 4 GRÁFICO NP Interpretacion: El proceso se encuentra controlado ya que ningun punto esta por encima del limite de control superior superior ni por debajo del limite de control inferior. SEGUNDO EJERCICIO PROPUESTO GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO NP Un ingeniero especializado en calidad evalúa si el proceso utilizado para producir focos está bajo control. El ingeniero prueba 35 ID (muestras) con un lote fijo de 500 focos cada hora durante tres turnos de 8 horas y registra el número de focos que no encienden (elementos defectuosos). Para ello se le solicita un gráfico de control de número de unidades defectuosas NP. ID subgrupo Tamaño de lote Unidades Defectuosas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 8 13 11 8 6 5 3 1 6 4 12 6 8 13 17 4 5 4 9 7 2 3 6 3 1 6 4 12 13 17 4 5 4 9 GRAFICA NP Interpretacion: El proceso no se encuentra controlado ya que tenemos dos puntos fuera de los limites de control superior. PRIMER EJERCICIO PROPUESTO GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO P. Los diodos para un circuito impreso son producidos de forma continua en cierto proceso industrial. Un operario va tomando aleatoriamente diodos de la cadena de producción y va comprobando si son defectuosos o aceptables. Como la cadena no tiene un ritmo de producción constante (sigue un ritmo de producción denominado just − in − time, donde el ritmo de la cadena se va determinando según el nivel de stock final e intermedio), el ritmo de inspección no es tampoco constante. El operario, por tanto, no toma siempre la misma cantidad de diodos para realizar la inspección para ello ha tomado 35 muestras con el número de diodos inspeccionados (lote) y los diodos defectuosos por lote. Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 N.º de diodos inspeccionados (Lote) 118 122 129 124 136 119 127 114 127 119 115 110 103 108 116 119 118 107 113 129 124 136 119 127 114 127 119 129 124 136 119 127 114 127 119 Diodos Defectuosos 10 10 9 10 10 9 9 20 11 12 5 11 6 10 4 7 8 10 10 9 9 10 9 9 20 11 12 10 9 9 20 11 12 5 11 GRAFICO P Interpretacion: El proceso no se encuentra controlado ya que tenemos tres puntos fuera del limite de control superior. SEGUNDO EJERCICIO PROPUESTO GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO P Todos los días se tomaban muestras de las formas llenas, de un departamento en particular, en una compañía de seguros para revisar la calidad del desempeño de ese departamento. Con el fin de establecer una norma tentativa para el departamento, se tomaron muestras de unidades al día durante 35 días, obteniendo los siguientes resultados: Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Numero de Lotes 500 487 597 676 766 555 365 675 874 576 597 676 766 555 365 675 874 576 567 766 555 365 766 555 365 675 874 766 555 365 675 874 576 567 675 Número de Formas con Errores 8 9 13 7 7 6 11 12 8 11 10 4 7 4 7 4 8 9 4 7 6 11 12 8 11 10 4 7 6 11 12 8 11 10 4 GRAFICA P Interpretacion: El proceso se encuentra controlado ya que ningun punto esta por encima del limite de control superior ni por debajo del limite de control inferior. PRIMER EJERCICIO PROPUESTO GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO C En una empresa del ramo metalmecánico se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición se realiza una inspección y las piezas que no cumplen con ciertas características son rechazadas. Las razones del rechazo son diversas: piezas incompletas, porosas, mal formadas, etc. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de la proporción de piezas defectuosas en el proceso de fundición se decide implementar una carta p. El proceso de fundición se hace por lotes. En la tabla se muestran los datos obtenidos durante una semana para cierto tipo de válvulas. Aunque regularmente el tamaño de lote es fijo, n = 300, en ocasiones, por diferentes motivos, en algunos lotes se hacen unas cuantas piezas de más o de menos, como se aprecia en la tabla. Muestra Unidades defectuosas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 15 12 15 7 16 6 18 10 9 15 9 4 7 9 5 15 19 7 12 10 4 15 7 16 6 18 10 9 15 7 16 6 18 10 9 GRAFICA C Interpretacion: El proceso se encuentra controlado ya que ningun punto esta por encima del limite de control superior ni por debajo del limite de control inferior. SEGUNDO EJERCICIO PROPUESTO GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO C En una fábrica de productos de plástico se tiene el problema de las rugosidades (o marcas de flujo) que afectan el aspecto o estética de los productos, aunque no su funcionamiento. Con el propósito de analizar la estabilidad del proceso y tratar de localizar causas especiales de variación, se inspeccionan 35 muestras de cierto producto. El número de rugosidades encontradas en los lotes producidos en dos semanas se muestra a continuación. Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Defectos de rugosidad 152 188 163 170 145 164 156 165 175 145 179 146 147 157 188 163 170 145 164 156 165 175 145 163 170 145 164 156 163 170 145 164 156 145 164 GRAFICO C Interpretacion: El proceso se encuentra controlado ya que ningun punto esta por encima del limite de control superior ni por debajo del limite de control inferior. PRIMER EJERCICIO PROPUESTO GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO U Un fabricante de computadoras personales desea establecer una carta de control para las disconformidades por unidad en la línea de ensamblaje final. El tamaño de la muestra se selecciona de un lote variable de computadoras. En la siguiente tabla se muestran los datos del número de disconformidades en 35 muestras. Realizar el gráfico de control para disconformidades por unidad. NUMERO DE MUESTRA (lote) TAMAÑO DE MUESTRA (n) NÚMERO DE NO CONFORMIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 8 8 8 8 10 12 8 14 10 16 11 7 10 15 9 5 7 11 12 6 8 10 7 5 14 10 16 11 7 10 15 9 10 7 5 12 6 8 10 GRAFICO U Interpretacion: El proceso no se encuentra controlado ya que un punto esta por encima del limite de control superior. SEGUNDO EJERCICIO PROPUESTO GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS, GRÁFICO U una empresa que produce escritorios, Mesfir. Ellos quieren monitorear el número de defectos en sus mesas incluyendo el 99,73% de la variación aleatoria del proceso, por lo que revisan que la forma de la mesa, su estabilidad y la pintura estén en óptimas condiciones. Se van a contar el número de defectos encontrados en las mesas por lote. Los lotes pueden variar levemente de tamaño, es decir, puede haber pequeñas variaciones en el número de mesas que compone un lote de producción. Los datos se van a capturar durante 10 días de producción. Se van a considerar 35 muestras. Numero de lote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Numero de escritorios por lote (tamaño de lote) 95 95 95 95 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 120 120 120 120 120 Numero de disconformidades 19 17 14 25 14 16 23 16 13 12 13 16 14 15 27 19 13 18 15 18 29 17 14 18 14 14 13 26 12 16 14 26 15 17 14 GRAFICO U Interpretacion: El proceso se encuentra controlado ya que todos los puntos estan dentro de los limites de control superior e inferior. NOTA: DISCULPE MAESTRA PERO LA VERDAD LOS OTROS DOS COMPAÑEROS NO TRABAJARON EN LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD, SOLO YO LO HICE ELLOS NO PUSIERON ENTUSIASMO YA QUE LES ESTUVE DICIENDO QUE ME AYUDARAN PERO NO CONTESTAN LOS MENSAJES Y DESPUES DE QUE ME CONTESTARON COMO A LOS DOS DIAS SOLO ME PASARON UNAS TABLAS QUE NI AL CASO PERO NO ME AYUDARON.