XIX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE UNA MÁQUINA PROCESADORA DE AGUA EMBOTELLADA Araceli Díaz Ochoa del Instituto Tecnológico del sur de Nayarit, [email protected]. Asesor: MC. Gilberto Alejandro Herrejón Pintor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, [email protected] PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La empresa “Agua Purificada El Teco S.A.”, ubicada en Jacona Michoacán cuenta con una máquina embotelladora automatizada con un controlador lógico programable (PLC), pero tiene inconvenientes en el lavado de los garrafones por no contar con sensores que permitan sincronizar esta etapa y por ello se presenta el desperdicio de agua producto, es decir agua ya purificada. En el proceso de adición de ozono, la bomba de suministro de agua al ozonificador no abastecía el llenado del garrafón, por lo tanto para no disminuir la vida de anaquel del producto, se aumentó la frecuencia del voltaje de alimentación de la bomba, para aumentar el caudal, esto causó un aumento de la potencia demandada al controlador de la bomba así como de la presión en el ozonificador. La etapa de embotellado, obedece a un tiempo de llenado, es decir sin lazo cerrado al PLC sobre este proceso, y en consecuencia las mermas de agua aumentan. METODOLOGÍA Después del diagnóstico en planta, se propuso. Para aumentar el caudal en el proceso de ozonificación sin riesgo de falla del controlador o de la bomba, la instalación de una bomba de mayor capacidad, y del controlador correspondiente, para reducir el problema de la presión excesiva en esta misma etapa se programó un tiempo mínimo de arranque hasta llegar a la frecuencia nominal y un paro lento de la bomba y se sincronizo el arranque y paro de la bomba con el PLC. Al no tener acceso al software en el PLC, ni tiempo fuera de producción, se implementó el control en otro PLC, se añaden sensores para el lavado y se trabaja en una interfaz visual en HTML, que incorpore un monitoreo y corrección de fallas típicas en forma remota y amigable para el supervisor, dicha interfaz será presentada en la empresa. CONCLUSIÓN Se realizaron varias prácticas con diferentes interfaces de comunicación al PLC, pensadas en redes Ethernet TCP/IP con la intención de lograr comunicación vía internet, aún se trabaja en la comunicación adecuada por internet en donde la institución nos proporcionó material didáctico de “FESTO” para las pruebas. © Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico Agosto 2014