Universidad Tecnológica de Querétaro Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Querétaro Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Querétaro, o=UTEQ, ou=UTEQ, [email protected], c=MX Fecha: 2014.09.03 18:27:54 -05'00' UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Nombre del proyecto: “REINGENIERIA A PRENSA DE INYECCIÓN DE HULE” Empresa: BUSSMANN S DE RL DE CV Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Presenta: José Ventura González Pérez Asesor de la UTEQ Asesor de la organización Ing. José Luis Toral Luna Ing. Mauricio Solórzano Duran Santiago de Querétaro, Qro septiembre de 2014 RESUMEN En este proyecto yo trabaje en el proceso de reingeniería de la máquina 501 del vsm 5. En el cual yo cambie piezas hidráulicas, neumáticas y eléctricas de la misma máquina para tener un alto nivel tecnológico y competitivo en área de inyección de hule. todo esto lo realizo con la ayuda del ingeniero de procesos y los diagramas de la máquina que me ayudan a saber dónde va colocada y ensamblada cada pieza para el buen funcionamiento de la misma, el reunir toda la información de la maquina es de gran facilidad ya que la planta lo proporciona. Todo esto lo realizo en un periodo de tres meses y la entrego a producción del vsm. En este proyecto aprendí a conectar y programar plc que son de gran ayuda para el arranque de la maquina 501. Yo también aprendí a operar bancos de pruebas eléctricas para los elbows basados en procedimientos novedosos con ahorro en costos, lo cual es ampliamente factible para la compañía. 2 SUMMARY In this project I worked on the reengineering process of the machine 501 of the vsm 5. I changed hydraulic, pneumatic and electrical parts of the same machine to raise its level of technology and competitiveness in the area of rubber injection. I did all this with the help of the process engineer and the diagrams of the machine that helped me to know where I was positioned and where to assemble each piece for its proper functioning. Bringing together all the information of the machine is very easy as the plant is provided. I finished in a period of three months and I handed it over to production of the vsm. In this project I learned to connect and program plc which is of great help for the starting up of the machine 501. I also learned to operate banks of electrical tests for the elbows based on novel procedures with cost savings, which gives the company confidence. 3 DEDICATORIAS Este trabajo lo dedico con todo mi cariño, A ti DIOS que me has dado la oportunidad de vivir y que me has bendecido con una familia maravillosa y muy unida. A mis PADRES Cecilia Pérez y J. ventura González que me dieron la vida y que a lo largo de mi estancia en la Universidad han significado un pilar muy importante, ya que día a día me han dado aliento y sus consejos para poder seguir adelante y cumplir mis anhelos. Gracias ya que a pesar de todos los momentos difíciles que hemos pasado, me han dado una carrera y han creído en mí en todo momento A mis HERMANOS Ana Lilia, Marco Antonio, María Elizabeth, Cecilia, Karen Selene. Gracias por estar conmigo ya que sin su confianza nunca habría podido llegar a realizar este sueño. 4 AGRADECIMIENTOS A mis maestros, Gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi formación profesional. Me permito agradecer a la empresa BUSSMANN por abrirme las puertas, apoyarme y creer en mí. Al Ing. Mauricio Solórzano Duran y al Ing. Jorge García Elísea por darme la oportunidad de apoyar y aprender de las actividades de mantenimiento, de igual manera darle las gracias a cada una de las personas del departamento de mantenimiento. A mis amigos por estar siempre con migo en los momentos buenos y malos en el transcurso de mi proceso de ingeniería. 5 ÍNDICE Página Resumen ............................................................................................................................... 2 Summary ............................................................................................................................... 3 Dedicatorias .......................................................................................................................... 4 Agradecimientos .................................................................................................................. 5 Índice ..................................................................................................................................... 6 I.INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 7 II. ANTECEDENTES. .......................................................................................................... 9 III. JUSTIFICACIÓN. ......................................................................................................... 11 IV. OBJETIVOS.................................................................................................................. 12 V. ALCANCE. ..................................................................................................................... 13 VI. ANÁLISIS DE RIESGOS. ........................................................................................... 14 VII. FUNDAMENTACIÓN TEORICA. ............................................................................. 15 VIII. PLAN DE ACTIVIDADES. ........................................................................................ 23 IX. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.............................................................. 24 X. DESARROLLO DEL PROYECTO. ............................................................................ 25 XI. RESULTADOS OBTENIDOS. ................................................................................... 35 XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ........................................................ 36 XIII. ANEXOS. XIV. BIBLIOGRAFÍA. 6 I.INTRODUCCIÓN Uno de los objetivos de la empresa es el buscar soluciones a las diversas problemáticas que día a día surgen en el ámbito de la industria eléctrica, una de las metas que se propone esta empresa es el traspaso de 58 prensas de inyección de hule de los Estados Unidos a México, específicamente en el estado de Querétaro.es muy importante este proyecto ya que depende una gran producción de elbows para transformadores que se venden en el país de los Estados Unidos y algunos países Europeos. El proyecto MODERN es como se hace llamar este traspaso de maquinaria de los Estados Unidos a este país el cual consistirá en realizar una reingeniería a las prensas de inyección, todo esto al quitar y poner algunos componentes de la máquina para la mejor manufactura de un producto inyectado con hule y así mantener un alto nivel de calidad para nuestros clientes. Todo esto también teniendo un mantenimiento preventivo controlado a cada máquina. El plan también incluye en realizar lay out para la colocación de la maquinaria así como una investigación de parámetros para la inyección el cual consiste en presiones, velocidades, temperaturas etc. Cabe mencionar que hoy en día para mantenerse en el ámbito eléctrico y en la industria como tal se debe tener día a día un cambio radical en maquinaria que ayude a mantener a una empresa en el gusto de los clientes, es por eso que la planta decide invertir una gran cantidad de dinero 7 en su maquinaria y sobre todo el traer esta planta y realizar una reingeniería para crear nuevos empleos al estado de Querétaro. 8 II. ANTECEDENTES. Con la transferencia de la planta de Estados Unidos a Querétaro el proyecto llamado MODERN transferirá 58 máquinas de inyección de hule de las marcas US MOLDING, ENGEL Y DESSMA así como sus periféricos. Además llegara una línea de pintura y prensas ensambladoras que serán proveedora de componentes del mismo elbow. El proyecto se basara en la reingeniería de una maquina US MOLDING que también incluirá el mantenimiento preventivo para mantener una máquina en buenas condiciones de producir con altos estándares de calidad. Todo esto se lograra al poner y cambiar una máquina que cumpla con las condiciones de moldeo que requiere el producto y nuestro cliente así como el cambio de componentes tales como plcs, componentes hidráulicos, eléctricos y mecánicos. A continuación se muestra la imagen 1 de la nueva planta construida en el estado de Querétaro. . 9 Fig. 1 Planta nueva de EATON Querétaro 10 III. JUSTIFICACIÓN. Con el traspaso de maquinaria de la planta de estados unidos a Querétaro se decide realizar la reingeniería y el mantenimiento preventivo para la mejora de la manufactura de las piezas a inyectar. Todo esto diseñando una máquina que se adapte a las necesidades del producto por que es necesario garantizar la manufactura del producto final con igual o mejor calidad que la de Estados Unidos. Y esto atreves del diseño de la maquina US MOLDING y un seguimiento al programa de mantenimiento preventivo. Al mismo tiempo se determina actualizar toda la máquina no solo cambiar componentes hidráulicos y neumáticos. También se decide automatizarla cambiando un nuevo PLC que cumpla y mantenga a la máquina con alta tecnología y así poder competir con las mejores empresas del mundo. 11 IV. OBJETIVOS. Realizar la reingeniería de la maquina 501 que manufacture piezas completamente acordes a la tecnología y especificaciones requeridas del cliente. Complementándolo con un análisis profundo de las necesidades de la máquina. Todo esto se realizara con el cambio de los siguientes componentes. 1. Cambio de un nuevo tablero de control de la maquina el cual incluirá un PlC MICROLOGIX 5000 CON PANTALLA TOUCH. 2. Cambio de mangueras en sistema hidráulico así como la reingeniería al colocar nuevas válvulas direccionales y proporcionales ya que lo exige el producto a realizar. 3. Reinstalación de electroválvulas de sistema neumático. 4. Innovación de guardas de seguridad. 12 V. ALCANCE. Realizar la reingeniería de la máquina 501 y aplicación del mantenimiento puntual para la mejora de manufactura de piezas de hule moldeadas por inyección. Primera etapa Capturar la ubicación de maquinaria y equipos. Aquí se decide la ubicación de cada una de las maquinas que llegaran de Estados Unidos. El proyecto solo se enfocara en la maquina 501. Segunda etapa Obtener el nuevo diseño de la máquina. En este punto se realizara el diseño de la maquina 501 verificando donde irán todos y cada uno de los componentes que se agregaran a la máquina. Tercera etapa Colocación de todos los componentes, tales como componentes hidráulicos, neumáticos, mecánicos, eléctricos y electrónicos. Cuarta etapa Monitorear que se lleven a cabo el mantenimiento a cada máquina y el beneficio que se obtiene. Con todos los pasos anteriores se tiene la finalidad de optimizar los recursos materiales y humanos a la vez que se espera mejorar la disponibilidad y eficiencia de las líneas de inyección de hule. 13 VI. ANÁLISIS DE RIESGOS. La principal problemática que se presenta es la falta de información de algunos componentes así como su ubicación ya que llega desarmada la máquina, esto limita y atrás un poco el proyecto, sin embargo todo el equipo trabaja en conjunto y se realiza un gran trabajo en conjunto con personal de ingeniería en Estados unidos. Uno de los grandes riesgos y sin dudada el más importante es el tiempo de instalación. Esto porque la empresa lo pone y se tiene que realizar una prueba piloto de elbows y tiene que ser aprobada en Estados Unidos para el arranque oficial de producción en México. Aun así los riesgos se toman desde que la maquina sale de Estados Unidos, los cuales podrían ser algún retraso en la frontera por papeleo rutinario, alguna descompostura del tráiler y así hasta el llegar a México el cual se podría ser el personal sin experiencia en este tipo de máquinas. 14 VII. FUNDAMENTACIÓN TEORICA. REINGENIERÍA Y REINGENIERIA DE PROCESOS. Hamer (1) dice en 1994 que la reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo; reingeniería no es hacer más con menos, es con menos dar más al cliente. El objetivo es hacer lo que ya se está haciendo, pero hacerlo mejor, trabajar más inteligentemente. Es rediseñar los procesos de manera que estos no estén fragmentados. Entonces la empresa se las podrá arreglar sin burocracias e ineficiencias. Propiamente hablando: "reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez". Detrás de la palabra reingeniería, existe un nuevo modelo de negocios y un conjunto correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los gerentes tendrán que emplear para reinventar sus compañías. AlbizuEneka (2) sugiere en el 2003 que la reingeniería de maquinaria a medida que vayan ocurriendo expansiones y modernizaciones en las plantas de procesos, los requerimientos de la máquina en servicio también cambian. 15 Se posee el conocimiento y experiencia para efectuar reingeniería a casi cualquier equipo y/o maquinaria para que cumpla los nuevos requerimientos de desempeño. Continuamente se evalúa y modifica el equipo para uso en diferentes niveles de requerimientos, evaluando su desempeño a lo largo de las modificaciones efectuadas. Valdés, Luigi (3) en 1996publica que un proyecto de reingeniería se tiene que realizar la evaluación mecánica y eléctrica exhaustiva que permita, determinar el estado actual de la maquinaria y plantear la solución más óptima y viable. Realizando análisis previos tales como: Análisis de desempeño y eficiencia mecánicos. Análisis de materiales. Análisis de elementos. Análisis de sistema de automatización. Análisis de sistema eléctrico general. Análisis de aplicación, medio y entorno. Juan Alarcón (4) en 1998 presenta su trabajo el que indica que la reingeniería de procesos es un rediseño radical y fundamental de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez. Está destinada a incrementar las capacidades de gestión del nivel operativo y complementario de las apuestas 16 estratégicas y políticas de una organización. Es un modo planificado de establecer secuencias nuevas e interacciones novedosas en los procesos administrativos, regulativos y sustantivos con la pretensión de elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la efectividad de la red de producción institucional y alcanzar un balance global positivo. Richard b. (5)propone en 1990 que la metodología para el rediseño de procesos se puede utilizar para dar respuesta a distintas situaciones: Corrección de deficiencias en el proceso. Reestructuración en respuesta a un cambio externo (nuevas demandas y/o necesidades de los usuarios, reformas administrativas, etc.). Para estructurar un proceso enteramente nuevo. En general la tarea de reingeniería implica tres etapas, las cuales son: Plan estratégico. Análisis de los procesos y propuestas. Implementación. Donnell (6) en 1977 define que un Plan estratégico es un requisito ineludible. Es un aspecto clave a la verificación de la estrategia de la organización analizando las probables ventajas y consecuencias que se pueden obtener como resultado del rediseño. Se deben definir a partir de los 17 objetivos y metas fijadas en la organización, cuáles serán los procesos cuyo rediseño es prioritario. George A. (7) en 1998 explica que El rediseño o reingeniería del proceso sólo tiene sentido si es coherente con la estrategia de la organización. El rediseño es imposible si no se enfoca el esfuerzo teniendo en cuenta los objetivos específicos previamente establecidos. Esta etapa incluye la descripción y análisis de los procesos, la elaboración de propuestas de mejoras y la planificación de los cambios que se deberían realizar. José Carlos (8) en 1992 publica en su trabajo la implementación exitosa del rediseño o reingeniería de los procesos está relacionada en gran medida La implementación con las actitudes de los directivos y/o responsables, la situación estructural y cultural de la organización y la predisposición del personal para comprometerse con los cambios y brindar un decidido apoyo para obtener los resultados buscados. Es precisamente a partir de la implementación que se obtendrán los objetivos propuestos en el rediseño o reingeniería, de modo que esta etapa es de vital importancia, tal vez la más conflictiva y difícil, aún en los casos que se cuente con propuestas brillantes que indiquen posibilidades espectaculares de mejoramiento. Esta etapa incluye la comunicación al personal sobre los cambios a realizar, la ejecución de los cambios, el control y seguimiento y la evaluación de sus resultados. Operativamente las tres etapas señaladas implican el desarrollo de los siguientes pasos: 18 Identificación del objetivo primordial de rediseño o reingeniería. Selección de los procesos fundamentales. Selección del líder y de los miembros del equipo. Formación y entrenamiento del equipo. Elaboración del mapa de procesos (diagrama). Identificación de los problemas. Análisis de los problemas. Propuesta de rediseño o reingeniería. Elaboración del diagrama del nuevo proceso. Definición de las formas de medición. Presentación de las propuestas de rediseño o reingeniería, recomendaciones y planificación de los cambios propuestos. Implementación de los cambios propuestos. Phillip (9) en 1993 describe que cualquier proceso se inicia, en general, cuando los responsables del organismo identifican un problema crítico, una oportunidad potencial o real de cambio o una nueva manera de prestar el servicio que posee un gran impacto sobre la estrategia general de la organización y, particularmente, sobre el ciudadano. Los objetivos del rediseño o reingeniería de un proceso deben incluir la definición de la meta global por obtenerse, tipos específicos de mejoramiento deseados, plazos en los que deberían obtenerse y, en lo posible, una cuantificación de los costos y de las economías esperadas. Todos los objetivos definidos para un 19 proyecto de rediseño o reingeniería de procesos deben derivar, necesariamente, del plan estratégico. Es necesario identificar los procesos multifuncionales que indefectiblemente deben ser redefinidos para cumplir con el objetivo primordial de rediseño o reingeniería. Marlen Rodríguez (10) en 1997 proponeque para realizar el rediseño o reingeniería de procesos se asigne el liderazgo y la conformación de los equipos a especialistas en ciencias de la administración. Sin embargo, en muchos casos no se tiene en cuenta que, para alcanzar los mejores resultados, es necesario asegurar la participación de representantes de cada una de las áreas involucradas en los procesos seleccionados. Este paso se deberá llevar a cabo mediante la acción de un capacitador externo al equipo, experto en el empleo de las herramientas para el análisis y mejora de los procesos y en orientar al grupo sobre la forma de emplearlas. Las herramientas de diagnóstico y evaluación de procesos en las que será formado el equipo son, básicamente, las desarrolladas anteriormente. James Arthur (11) en 1998 define que para realizar un diagrama sobre proceso de rediseño o reingeniería el equipo elabora un detallado diagrama de relaciones y luego prepara el diagrama del proceso. Es decir, se describe gráficamente el flujo de actividades tal cual se está desarrollando en el momento de encarar la tarea de mejora, para facilitar su comprensión y análisis por parte de los integrantes del equipo. Mientras se realiza la actividad de representar gráficamente el proceso, el grupo de trabajo deberá 20 concentrarse en detectar las deficiencias directamente relacionadas con el cumplimiento del objetivo primordial de rediseño o reingeniería. Ejemplo, si el objetivo primordial de rediseño apunta a la reducción del ciclo del tiempo del proceso, el grupo de trabajo deberá concentrarse en identificar primordialmente los problemas que producen pérdidas de tiempo: pasos innecesarios, sistemas inadecuados de procesamiento de información, etc. Ramón costa (12) en 1994 dice que el final del proceso de análisis de los problemas por parte del equipo de trabajo, debe traducirse en una propuesta de cambios, modificaciones o ajustes, explicitando claramente los objetivos y metas a alcanzar en los procesos como resultado del rediseño o reingeniería. Estas propuestas de cambios o modificaciones deben también plasmarse en un plan de acción concreto con tiempos, objetivos, responsables, indicadores de gestión, etc., el cual se presentará de acuerdo a lo requerido por el organismo para este tipo de informes o presentaciones oficiales. Es de suma importancia para la elaboración definitiva de la propuesta de cambios, modificaciones o ajustes al proceso, que se realice un análisis exhaustivo sobre dos aspectos centrales: la cuestión normativa y tecnologías de la información y la comunicación. BenoîtGrouard(13) en 1595 propone queuna vez elaboradas las propuestas de rediseño o reingeniería se deberá presentar las mismas al responsable del proceso y a las autoridades del organismo. Como estructura 21 de la carpeta de propuesta de rediseño o reingeniería del proceso se sugiere que contenga: 1. Diagnóstico Donde se caractericen los problemas y/o elementos principales que configuren el proceso actual. Para sintetizar este objetivo, puede ser conveniente utilizar diagramas que faciliten la visualización de las cuestiones que se desean destacar. Propuesta Este apartado de la propuesta debe describir detalladamente: los aspectos fundamentales del cambio propuesto las ventajas y/o beneficios de la “propuesta de mejora” sobre el proceso existente. En este espacio se deben incluir las recomendaciones en torno a la implementación de las propuestas (si es conveniente abarcar desde un inicio todas las operaciones del proceso o sólo algunas, etc.) y los requerimientos y formas de instrumentación para asegurar la provisión de los recursos humanos, materiales y de información necesarios para la implementación de la propuesta de rediseño o reingeniería. Michael Ballé (14) en 1995 explica que para la implementación de la reingeniería básicamente implica la planificación y ejecución del plan de modificaciones propuesto. 22 VIII. PLAN DE ACTIVIDADES. EATON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PLAN DE ACTIVIDAS MAYO N ACTIVIDAD 1 Induccion del departamento 2 Definicion de un proyecto 3 Reconocer el area de inyeccion 4 iniciar el desarrollo del proyecto 5 realizar la reingenieria 6 revisar los alcances obtenidos ASESOR DE LA EMPRESA Ing. JORGE GARCIA ELISEA ACCION SEM I SEM II RODAR PLASTICS JUNIO JULIO SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM III SEM IV I II III IV I II III IV I II III IV P R P R P R P R P R P R ASESOR DE LA UTEQ Ing. JOSE LUIS TORAL LUNA 23 AGOSTO ELABORO jose ventura gonzalez perez IX. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. Para realizar este proyecto se necesita la ayuda del ingeniero de procesos Jorge García Elísea quien ayudará y dará soporte a este proyecto. El equipo básico para la realización de este proyecto es el uso de manuales, bitácoras, cotizaciones y una computadora. Más adelante se muestra la lista. Manuales de la máquina, eléctricos, hidráulicos, mecánicos. La planta o edificio. La maquinaria. Las plataformas para transportar la máquina (transporte). Gastos de acondicionamiento. (empresa contratista). Planos. Lay out. PLC micrologix 5000 pantalla touch software. (auto CAD) 24 X. DESARROLLO DEL PROYECTO. Plan para la reingeniería El plan que se tiene para la reingeniería y remodelación de la prensas de inyección ha influido mucho por la demanda de productos con diferentes características, es por eso que la empresa decide realizar un cambio radical en sus prensas a partir de la llegada de Estados Unidos a México, además que con estos cambios se consigue que el producto tenga un bajo costo de producción y un ciclo de moldeo más preciso para conseguir una alta calidad en el producto. El plan que se genera tiene bien en claro las limitantes para realizar este proyecto, uno de ellos es el tiempo para llevarlo a cabo y la falta de conocimiento de algunos componentes a colocar, es por eso que el equipo de trabaja en conjunto para crear una máquina que ayude a producir piezas de alta calidad. Para realizar este proyecto Como primer punto se toma un listado de las máquinas que van a llegar a la planta en este caso solo se pondrá la lista de las primeras 10 máquinas que llegaran y el proyecto solo se enfocara en la maquina M501. En la tabla 1 se muestran datos de las primeras máquinas. 25 PressName Qty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pew Serial # Querétaro Brand Type Function In-Transit Installed Running Products M501 US Molding Vertical Semicon Yes Shells/Inserts M502 US Molding Vertical Semicon Shells/Inserts M505 US Molding Vertical Fill 15/25kV Elbows M507 US Molding Vertical Semicon Shells/Inserts L01 US Molding Vertical Fill 15/25kV Elbows E01 DESMA Vertical Fill YellowElbow E06 US Molding Vertical Fill 15/25kV Elbows E07 US Molding Vertical Fill 15/25kV Elbows E04 US Molding Vertical Fill 15/25kV Elbows E03 DESMA Vertical Semicon JacketSeals Tabla 1.- datos de máquinas. Análisis de los procesos y propuestas El producto a crear se llama elbow y consta de tres pasos de inyección cabe mencionar que va colocado en los transformadores y varían según su capacidad que son de 15kva, 25kva y 35kva. El primer paso para crear un elbow es inyectar un producto llamado insert que se muestra en la figura 2. Fig. 2.- insert 26 Para seguir con el procedimiento se inyecta el Shell y se muestra en la figura 3. Fig. 3.- Shell Para poder completar un elbow se necesita colocar el inser dentro del Shell y meterlo en un molde para que la máquina realice una sobre inyección y así tener el producto final. Ver figura 4. Fig. 4 elbow producto final. La máquina 501 solo tiene la capacidad de inyectar insert y fill, este es el motivo principal en la toma de decisión para realizarle una reingeniería. La planta necesita una maquina multifuncional que cumpla con los tres procesos de inyección que tiene un elbow. El motivo por el que el Shell no puede ser inyectado es que el molde tiene dos pistones que ayudan a desmoldar la pieza y la máquina no tiene una válvula extra que ayude a completar ese requerimiento del producto. También el equipo 27 cuenta con una válvula direccional que permite la inyección, pero este tipo de válvula no ayuda a controlar el tiempo necesario para una buena inyección del producto. Se muestra en la figura 5 pistones del molde. Fig. 5 pistones del molde. La propuesta que se tiene para este proyecto se basará en la reingeniería de la maquina 501 y consta en un nuevo diseño donde se colocaran dos válvulas hidráulicas. La primera será una válvula direccional que moverá dos pistones que están dentro del molde y tiene la función de desmoldar la pieza inyectada. Y la segunda una válvula proporcional que controle la inyección y con poder ajustar mediante el volumen y el tiempo esto último para poder quitar defectos de calidad tales como pueden ser marcas de flujo y piezas incompletas. Como se mencionó anteriormente se realizara una remodelación que constara en pintarla, cambiarle componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos. También un PLC y una pantalla touch de alto nivel tecnológico que ayudará Al equipo a tener una producción más constante y estable. Estos últimos pasos se realizaran a todas las máquina us molding que llegaran de Estados Unidos. 28 La propuesta de reingeniería de la maquina 501. Se ayuda proponiendo las ideas mediante un diagrama causa efecto inverso. Ver figura 6. Fig. 6.- diagrama de reingeniería. Implementación La primera parte de la implementación de este proyecto comienza por crear un lay out de las primeras máquinas que llegaran y se instalaran en el VSM 5 en este caso se verá donde será su lugar de la maquina 501. Ver figura 7. 29 Fig. 7.- lay out VSM 5 Como se sabe en la implementación se muestra todo lo realizado a la máquina como tal y es aquí donde se mostrará lo que se modifica y remodela, esto desde que llega de Estados Unidos y en donde se podrán ver las modificaciones para poder crear el Shell, que es de vital importancia para el producto. Los procesos determinan las situaciones que se presentan con mayor frecuencia y provocan que el proyecto se demore ocasionando retrasos en el plan de actividades. Con la ayuda de los ingenieros de procesos se genera un diagrama causa efecto de por qué se ocasiona las demoras del proyecto. Ver figura 8. 30 Fig. 8.- diagrama de demoras. En el comienzo de la instalación se hará desde la recepción de la máquina todo esto con una grúa para poder bajarla de la plataforma en la que llega, así como el realizarle una limpieza y acabando esto se tendrá proceso de pintura. Se harán bajadas de aire, agua y energía eléctrica todo esto por una empresa contratista proveniente de Monterrey llamada KEMED. Todo esto llevará alrededor de una a dos semanas. Ver figura 8-9. 31 Fig. 8.- baja de aire. Fig. 9.- empapelado para el proceso de pintura. Al tener estas bajadas se coloca la máquina y se comienzan a conectar todas las mangueras hidráulicas y neumáticas esto sin olvidar la conexión del tablero de control y potencia del equipo. Ver figura 10. 32 Fig. 10.- mangueras hidráulicas y neumáticas conectadas. Cuando la máquina se tiene instalada se comienza en buscar lugar donde se colocaran los nuevos componentes para lograr el objetivo que es poder inyectar Shell, y tener un equipo que cumpla con las expectativas de crear un producto al 100%. Con el modelo de la máquina se decide colocar las válvulas en el siguiente lugar. Ver figura 11. Fig. 11.- válvula proporcional. 33 Ya encontrado el lugar se comienza a montar las válvulas ya mencionadas antes. La válvula direccional que se encargara de mover los pistones del molde se colocara en el lado izquierdo del tanque de aceite, en el cual se utilizó tubería y tornillería para el montaje, para la válvula proporcional se tuvo que mandar maquinar un bloque hidráulico, porque no eran compatibles las vías de flujo de aceite en la entrada y salida. Con esta nueva reingeniería en la colocación de válvulas proporcionales y direccionales se tendrá que modificar el programa en el PLC y se realiza con la ayuda del ingeniero de controles. Esta remodelación y reingeniería de maquinaria se realiza por que la empresa quiere continuar siendo uno de los favoritos por los clientes, manteniendo un alto nivel de tecnología en maquinaria así como altos niveles de calidad del producto. 34 XI. RESULTADOS OBTENIDOS. Los resultados obtenidos se resumen en la obtención de una máquina que cumple con las condiciones para poder moldear tres tipos de parte diferente en lugar de tan solo dos, todo esto con la ayuda de una remodelación y una reingeniería 100% efectiva, que ayudo a crear una máquina de alto nivel tecnológico y con múltiples funciones de inyección y al mismo tiempo poder utilizarla para inyectar los siguientes números de parte provenientes de estados unidos, los cuales son los caps. 35 XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. La reingeniería es una herramienta fundamental que utiliza el cambio continuo para la creación o modificación de nuevos equipos y maquinaría todo esto en base para la modificación de los productos y satisfacción del cliente, con la reingeniería y remodelación de la maquinaría se aumentan los beneficios y la planta gana un alto nivel de tecnología para la producción de elbows. En este proyecto solo se mejora algunos puntos del proceso de producción de elbows, pero se sabe que también en un futuro se puede realizar una reingeniería que abarque más allá de lo ya mencionado en el proyecto. Algunas de las recomendaciones que se deben de tomar cuenta y son muy importantes, es tener siempre a la mano información de lo que se quiere modificar esto ayudara y facilitara el objetivo al cual se quiere llegar, la información y la nueva tecnología ayudara a crear nuevas máquinas y equipos para la satisfacción de la humanidad. 36 XIII. ANEXOS. A continuación se muestran los componentes de la maquina us molding así como algunos de sus periféricos, la cual le ayuda a cumplir su proceso al 100%. Cilindro hidráulico de inyección HYDRAULIC INJECTION UNIT Control de disparo SHOT CONTROL Pistón de inyección INJECTION PLUNGER or PISTON ROD Sensor de carrera para platina inferior LOWER PLATEN LIFT CYLINDER Soporte de Platina superior TOP BOLSTER PLATE Unidad de plastificación HYDRAULIC SCREW UNIT Alimentador de material FEED PORT Columna de presión PRESSURE COLUMN Pantalla principal de control HMI SCREEN Columnas guía STRAIN RODS Termoregulador es TCU (Thermal control units) Unidad de control y operación CONTROL UNIT Unidad hidráulica HYDRAULIC UNIT Cilindro hydralock HYDRALOCK CYLINDER Platina superior e inferior UPPER AND LOWER PLATENS Soporte de platina inferior MOVING Placa de BOLSTER PLATE soporte inferior fija BOTTOM BOLSTER PLATE 37 XIV. BIBLIOGRAFÍA. (1). - HAMMER, MICHAEL Y JAMES CHAMPY. Reingeniería.editorial.1994 (2).-ALBIZU ENEKA Y OLAZARAN MIKEL.(2003),reingeniería de procesos. PrinteceHall.madrid. (3).- VALDÉS, LUIGI:"Conocimiento es futuro. - Hacia la sexta generación de procesos de calidad" (4).- ALARCÓN GONZÁLEZ JUAN.(1998), Reingeniería de procesos Empresariales, FC editorial, Madrid. (5).-CHASE, RICHARD B., AQUILANO, NICHOLAS J. & JACOBS, F.“Administración de Producción y Operaciones. Manufactura y Servicios” (6).-DONNELLY GIBSON IVANCEVICH (1997) "Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas. Octava Edición. (7).-GEORGE A. STEINER (1998). "Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber". Vigésima Tercera Reimpresión. Editorial CECSA (8).- JOSÉ CARLOS JARAMILLO (1992) "Dirección Estratégica". Segunda Edición Mc Graw-Hill de Management. (9).-PHILLIP KOTLER (1993) "Dirección de la Mercadotecnia (Análisis, Planeación, Implementación y control) 7a.Edición.PrenticeHall Hispanoamericana S.A. Naucalpan de Juárez. Edo. México. (10).- MARLENE RODRIGUEZ POTTELLA.(1997) "Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias". (11).- Administración, de James Arthur FinchStoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert y Pilar Mascaró Sacristán. (12).-La empresa hacia el año 2010 – Ramón Costa – AlfaomegaMarcombo 1994 (13).- Reingeniería del Cambio – BenoîtGrouard y Francis Meston – AlfaomegaMarcombo – 1995 (14).-Reingeniería de procesos de la empresa – Michael Ballé – Turpial – 1995 38