REUBICANDO Un manufacturero de herramientas manuales regresa a casa una línea clave de productos, con ganancias El proceso rediseñado de producción y la colaboración de proveedores le permitieron a Pacific Handy Cutter cortar costos y reducir dramáticamente la longitud y complejidad de su cadena de suministro. Pacific Handy Cutter Inc. (PHC) siguió un buen camino en 2005 cuando subcontrató la producción de su cutter de seguridad S4 a un manufacturero en Jiangsu, China. Pero cuando llegó el momento de lanzar sus cutters de cartón de siguiente generación, serie S8, para reemplazar al s4, los ejecutivos de PHC determinaron que manufacturar en los Estados Unidos sería una mejor opción. Costos laborales cada vez más altos, mayores tiempos de producción y problemas con la calidad los orillaron a tomar la decisión de volver a casa. Ubicada en Irvine, California, PHC manufactura herramientas de corte, incluidas las de corte de seguridad, cuchillos utilitarios y cuchillos de gancho. El grupo de capital privado American Capital es dueño de PHC. Su producto emblema, el S4, es un cutter de seguridad diseñado ergonómicamente, empleado en abarrotes, menudeo y bodegas. “Queríamos mejor control sobre el proceso de manufactura y creíamos que podríamos hacer el producto de forma más rápida aquí en los Estados Unidos a diferencia de todo el jaloneo que tuvimos con los manufactureros chinos,” dice Mark Marinovich, Presidente y Director Ejecutivo de PHC. Además del ahorro de costos, PHC cuenta también con el crecimiento de ingresos derivado de la preferencia del cliente por adquirir herramienta hecha en los Estados Unidos. Marinovich dice que ese sentir podría incrementar las ganancias de PHC sobre la línea del cutter hasta en un 10 por ciento anual. Y ve un potencial de crecimiento de hasta el 20 ó 30 por ciento si PHC logra atraer a algunos clientes grandes. Un empleado de la APS prueba un dispensador de dos tubos diseñados para entregar las piezas directamente al punto de reunión. OpEx Review | Abril 2013 | www.tbmcg.mx | 13 REUBICANDO Para poder mantener a la línea de producto S8 dentro de un costo más bajo que su competidor chino, PHC determinó que necesitaba un tiempo takt de -3.5 segundos con no más de dos empleados por célula de trabajo. El cutter que en ese momento se producía en China requería cerca de doce empleados. PHC le pidió a TBM que le ayudar a identificar las oportunidades para alcanzar su objetivo de producción si se regresaba la producción a los Estados Unidos. Con la ayuda de TBM, PHC diseñó maquinaria automatizada con características únicas de entrega de material junto a un sistema de abasto kanban apoyado por una red de proveedores locales. El Involucramiento Local es Crucial El compromiso por parte de proveedores, operadores y constructores de maquinaria es clave para el éxito de un proyecto, comenta el Jefe de Finanzas de PHC Joe Garavaglia. La ubicación o regionalización de la base de proveedores es necesaria para que PHC pueda lograr regresar la manufactura de productos a casa y que sea factible desde el punto de vista financiero, de acuerdo a Eduardo Spina, Consultor Senior de Management para TBM. “Somos capaces de producir un producto de alta calidad –pequeñas herramientas manuales destinadas a la producción asiática –aquí en los Estados Unidos con el mismo objetivo que yo tenía cuando entré al negocio hace 30 años: incrementar la rentabilidad.” —Mark Marinovich President and CEO, Pacific Handy Cutter Inc. La compañía que produce las máquinas automatizadas para el S8 está a tan solo dos millas de distancia de PHC. Los proveedores de la compañía también se encuentran cerca. Los proveedores de componentes se encuentran dentro de un radio no mayor a 25 millas y sus tres proveedores de empaques están a una distancia de 10 millas. La estrategia de reshoring (regresar la manufactura a hacerse de nuevo dentro del país) debería eliminar o reducir de manera significativa los retos y falta de inventario que PHC ha experimentado con su proveedor chino. En diciembre, PHC prácticamente se quedó sin su producto emblema debido a una huelga que duró ocho días en los puertos de Long Beach y Los Angeles, comenta Garavaglia. Ubicar la producción en territorio nacional puede ayudar a lidiar con interrupciones de la cadena de suministro, mismas que le costaron a las compañías norteamericanas de productos industriales cerca de 2mil doscientos millones de dólares durante 2011, de acuerdo a un estudio hecho por Pricewaterhouse Coopers. Tales demoras son inaceptables para clientes importantes de PHC, como minoristas de alto volumen. Para poder alcanzar los objetivos de entrega, la compañía involucró a proveedores locales y a su maquinaria en un evento kaizen de cuatro días de duración que se llevó a cabo a principios de octubre. La automatización básica minimiza los movimientos del operador Los ejecutivos de PHC se percataron de que los trabajadores de ensamblaje necesitaban realizar muchas tareas al mismo tiempo para lograr el tiempo takt deseado utilizando el proceso de flujo de una sola pieza, ayudado por la máquina de automatización. A Spina y el equipo de PHC se les ocurrieron siete opciones de proceso de ensamblado durante el evento kaizen. Al final eligieron un modelo con dos tubos grandes de irrigación situados a cada lado del operador con la finalidad de que los componentes fueran entregados directamente al punto de ensamblado. Ello le permitió al operador tomar simultáneamente el cuerpo plástico del cutter con la mano derecha y el canal de la navaja con la izquierda para poder conectar las dos partes. Las partes se movieron entonces Un equipo kaizen APS trabaja en conjunto para diseñar la celda de trabajo automatizado que va a producir el nuevo cortador de S8. 14 | OpEx Review | Abril 2013 | www.tbmcg.mx en sentido de las manecillas del reloj a través de un proceso automatizado de ensamblado hacia las siguientes cinco estaciones antes de entrar a la fase de ensamblado final y empacado. El proceso requirió solamente de dos trabajadores y una araña de agua que cargara las partes en la máquina. Durante la prueba, la compañía fue capaz de alcanzar su meta de ensamblado de 3.5 segundos por producto. A este ritmo, PHC espera producir 7,714 cutters por día. La compañía también realizó ajustes para reducir los costos de empaque en un 30 por ciento. PHC empleará bolsas en rollo perforadas que serán selladas de manera automática con calor y liberadas en una caja de 12 empaques. Las bolsas perforadas y el proceso de sellado por calor eliminarán la necesidad de utilizar goma o materiales de encuadernación así como operaciones secundarias para doblar y sellar los empaques, afirma Garavaglia. Nuevas Oportunidades de Ingresos y Marketing PHC esperaba comenzar la producción del S8 en abril de 2013 y lograr producir más de 7,000 unidades por día una vez que todos sus clientes se hubieran mudado del S4 al S8. Una vez que la producción tome su rumbo, los ejecutivos de PHC esperan poder hacer nuevos negocios con compañías que tienen la convicción de comprar cosas hechas en Estados Unidos. Por ejemplo, Wal-Mart, un cliente de PHC, dio su palabra el pasado mes de enero de trabajar con proveedores estadounidenses durante los próximos 10 años por una cantidad total de 50 mil millones de dólares. PHC espera poder cerrar esos negocios además de otros provenientes de clientes que tienen sindicatos fuertes que prefieren utilizar productos “Hechos en América”, comenta Marinovich. “Nos encontramos en un punto clave del resurgimiento de la marca “Hecho en Estados Unidos”, afirma Marinovich. “Vimos que estaba sucediendo e inmediatamente quisimos ser parte de ello.” COMO EL REDISEÑO DE UN PROCESO DE ENSAMBLE PERMITIRÁ A Pacific Handy Cutter, HACER PRODUCTOS DE MEJORA CALIDAD POR MENOS EN ESTADOS UNIDOS Pacific Handy Cutter utiliza tres métodos clásicos lean para reducir los costos de producción en una proyección del 30 por ciento y que sea económicamente viable para traer su principal linea de productos de regreso a Estaods Unidos desde China. REPUESTO 30% 1. Reducir trabajadores de 12 personas a 2 con un nuevo diseño de una célula de flujo de trabajo Puntos Destacados 2. un kanban de reposición 3. Diseñar y completar el proceso con Reducir costo de empaque un 30 por ciento por unidad utilizando nueva tecnología que elimina la necesidad de pegamentos proveedores para minimizar inventario con instalaciones en Kansas City, Mo.; Concordia, Mo.; and El Dorado, Ark. Situación Futura Beneficio Reubicación de mano de obra del ensamble de series de nuevos productos Mover línea de producción de China a Estados Unidos Disminuir las interrupciones del suministro de la cadena mediante la localización de la producción # empleados por célula de trabajo Reducción de empleados de 12 a 2 Ahorro de mano de obra Distribuidores Proveedores de partes y empaque ubicados de 15 a 40 km de distancia del PHC Reducir costos de transporte y eliminar la escasez de inventario Tiempos de espera Reducir tiempos de espera 45 días Ser capaz de cumplir de forma fiable los requisitos de entrega de grandes clientes Costo de empaque Implementar la tecnología de sellado con calor Reducir el costo de empaque un 30 por ciento Aumento esperado en Ventas Aumento de un 10 por ciento Más grandes empresas distribuidoras enfocadas en “Hecho en USA” OpEx Review | Abril 2013 | www.tbmcg.mx | 15