INFORME TÉCNICO COES-SINAC IT/DEV -044-2007 EVENTO : Desconexión del grupo G3 de la C.H. Machupicchu. FECHA : 10.06.2007 HORA : 16:32 horas 1. DOCUMENTOS CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS: N° 2. EMPRESA INFORMACION FINAL FECHA DOCUMENTO 1 CT-AF IT-CTAF/EV-044-2007 22.06.2007 2 COORDINADOR DPC/CCO – 096 – IF – 2007 13.06.2007 3 EGEMSA EGM – 12 – 07 13.06.2007 DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Se desconectó el grupo G3 de la Central Hidroeléctrica Machupicchu debido a una falsa señal del sistema de control, cuando dicha central se encontraba operando en sistema aislado con las subestaciones de Machupicchu, Cachimayo, Dolorespata y las cargas de Quencoro. Como consecuencia de lo ocurrido, la frecuencia en el área aislada sureste disminuyó desde 59,456 Hz hasta 55,442 Hz activando el esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia (ERACMF), desconectando un total de 10,19 MW. A su vez el cliente Yura – Cachimayo disminuyó carga en un total de 17,50 MW. A las 16.52 h entró en servicio la línea L-1005 energizando la S.E. Quencoro. Luego a las 16:53 h al conectarse el alimentador D7 de la S.E. Dolorespata, la frecuencia del área aislada disminuyó desde 60,228 Hz hasta 58,921 Hz activándose nuevamente el ERACMF, interrumpiendo un total de 0,72 MW correspondiente a los suministros recuperados. A las 16:59 h, 17:02 h y 17:28 h entraron en servicio las unidades GD2, GD3 y GD1 de la C.T. Dolorespata respectivamente y a las 17:33 h entró en servicio la línea L1004, sincronizando el área aislada sureste con el SEIN. 3. CONDICIÓN DEL SISTEMA PREVIA AL EVENTO: 3.1 Las subestaciones Dolorespata, Cachimayo, Machupicchu y las cargas de Quencoro se encontraban operando en sistema aislado con la C.H. Machupicchu, debido al mantenimiento programado de la S.E. Quencoro. Por esta razón, las líneas L-1002 (Machupicchu – Quencoro) de 138 kV, L-1004 (Dolorespata – Quencoro) de 138 kV y L-1005 (Quencoro – Tintaya) de 138 kV se encontraban fuera de servicio. 3.2 La C.H. Machupicchu operaba con los grupos G2 y G3 con un total de 52 MW, mientras que el grupo G1 se encontraba indisponible por mantenimiento programado. INFORME TÉCNICO COES-SINAC IT/DEV-044-2007 24/08/2007 3.3 Las condiciones operativas del SEIN previas al evento fueron las siguientes: Flujos de Potencia de las principales líneas de la zona: SUBESTACIONES N° CÓDIGO L.T. DE 4. A POTENCIA ACTIVA (MW) POTENCIA REACTIVA (MVAr) 1 L-1001 Machupicchu Cachimayo 48,50 -1,13 2 L-1003 Cachimayo Dolorespata 15,92 -1,82 3 L-1007 Cachimayo Abancay 5,75 -4,12 SECUENCIA CRONOLÓGICA DE EVENTOS: HORA S. E. DESCRIPCIÓN 16:30:17 Machupicchu El grupo G3 de la C.H. Machupicchu inició la secuencia de parada debido a una secuencia no prevista en el autómata. 16:32:47 Machupicchu Desconectó el grupo G3 de la C.H. Machupicchu quedando operando en vacío, produciéndose la disminución de la frecuencia. 16:32:59 Rechazo de suministro en las SS.EE. Andahuaylas, Urpipata, Chahuares, Santa María, Chuquibambilla y Tamburco por la actuación de su protección de mínima frecuencia. 16:33:03 Cachimayo Desconectó la salida 2 de 33 kV y las salidas 2 y 3 de 10 kV por la actuación de su protección de mínima frecuencia. 16:33:03 Dolorespata Desconectó los alimentadores D2, D7 y D8 por la actuación de su protección de mínima frecuencia. 16:33:09 Dolorespata Desconectó el alimentador D6 por la actuación de su protección de sobrecorriente. 16:47:59 Dolorespata Se energizó la línea L-1004. 16:52 En servicio la línea L-1005 energizando esta subestación. Quencoro 16:54:35 Machupicchu El grupo G3 de la C.H. Machupicchu paró completamente. 16:59 Dolorespata Entró en servicio la unidad GD2 de la C.T. Dolorespata. 17:02 Dolorespata Entró en servicio la unidad GD3 de la C.T. Dolorespata. 17:28 Dolorespata Entró en servicio la unidad GD1 de la C.T. Dolorespata. 17:33:41 Quencoro Entró en servicio la línea L-1004, sincronizando el área aislada con el SEIN. 17:36 Machupicchu Entró en servicio el grupo G3 de la C.H. Machupicchu. 17:36 Cachimayo El cliente Yura-Cachimayo inició la recuperación de su carga. 17:37 Dolorespata Salió de servicio la C.T. Dolorespata. 17:42 Quencoro Se energizó la línea L-1002. 17:42:27 Machupicchu Entró en servicio la línea L-1002. 5. SEÑALIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES: S. E. EQUIPO CODIGO Machupicchu G3 C.H. Machupicchu ---- Elaborado : P. Ch./ F.T.G. Revisado : F.T.G. VºBº : A.V.V. SEÑALIZACIONES Ninguna INT A/C A Página 2 de 8 INFORME TÉCNICO COES-SINAC IT/DEV-044-2007 24/08/2007 6. ANÁLISIS DEL EVENTO: ANTECEDENTES 6.1 A las 12:21 h se inició el mantenimiento programado de la S.E. Quencoro, desconectando las líneas L-1002 (Machupicchu – Quencoro), L-1004 (Dolorespata – Quencoro) y L-1005 (Quencoro – Tintaya) de 138 kV, con lo cual el área sureste quedó operando en sistema aislado con la C.H. Machupicchu y las subestaciones Dolorespata, Cachimayo, Machupicchu. 6.2 La C.H. Machupicchu quedó operando con los grupos G2 y G3, mientras que el grupo G1 se encontraba en mantenimiento programado. 6.3 ELECTROSURESTE, con la finalidad de no dejar sin servicio a las cargas de 10 kV que salen de la S.E. Quencoro, realizó conexiones provisionales a la red de 10 kV que es alimentada por la S.E. Dolorespata; sin embargo, estas conexiones no fueron comunicadas al COES. Los alimentadores Q3 y Q1 de la S.E. Quencoro fueron conectados a los alimentadores D7 y D8 de la S.E. Dolorespata, asimismo para compartir la carga se conectó en paralelo el alimentador D6 al D7 (ver Figura 1). Mantenimiento D2 Figura 1. Configuración de la Red de Distribución de 10 kV Dolorespata-Quencoro. Cabe precisar que ELECTROSURESTE en su ERACMF considera los alimentadores D7 y D8 de la S.E. Dolorespata y los alimentadores Q4 y Q5 de la S.E. Quencoro. EVENTO 6.4 A las 16:32 h del 10.06.2007 se desconectó el grupo G3 de la C.H. Machupicchu ante una orden automática imprevista de secuencia de parada del grupo; la cual no fue enviada por el autómata (controlador). Esta secuencia de parada del grupo, se inició cuando el operador conmutó el mando remoto al mando local. Cuando el área Machupicchu-Cachimayo- Dolorespata se encontraba operando en sistema aislado con los grupos G2 y G3 de la C.H. Machupicchu, se produjo la desconexión del grupo G3, quedando en operación solo el grupo G2 de dicha central. (ver Figura 2). Elaborado : P. Ch./ F.T.G. Revisado : F.T.G. VºBº : A.V.V. Página 3 de 8 INFORME TÉCNICO COES-SINAC IT/DEV-044-2007 24/08/2007 Interruptor abierto Interruptor cerrado Figura 2. Diagrama unifilar del área aislada Machupicchu - Dolorespata. 6.5 La demanda total del área aislada en el instante del evento era de 52 MW y con la pérdida de 26 MW de generación, se presentó un déficit del 50% entre generación/carga cuya consecuencia se reflejó en una súbita disminución de frecuencia desde 59,456 Hz hasta 55,442 Hz (ver Figura 3. 65 64 63 62 Desconexión del G3 de la CH Machupicchu. 61 60 59 58 57 Activación del ERACMF. f = 55,442 Hz 56 55 16:31:00 16:31:43 16:32:26 16:33:09 16:33:52 16:34:36 Figura 3. Frecuencia en el área aislada Machupicchu - Dolorespata. 6.6 Como consecuencia de la disminución de frecuencia hasta 55,442 Hz se activó el ERACMF interrumpiendo 8,36 MW, mientras que por otras causas se interrumpieron 1,83 MW adicionales. Las interrupciones adicionales, referidas en el párrafo anterior, ocurrieron debido a que la red de 10 kV de la S.E. Dolorespata se encontraba conectada en anillo a la red de 10 kV de la S.E. Quencoro, y al actuar el ERACMF se desconectaron los alimentadores D2, D7, D8 y Q3, Q4, Q5 (ver figura 4), con lo cual; el alimentador Q1 quedó sin energía interrumpiéndose carga que no estaba en el ERACMF. Asimismo, las cargas asociadas a los alimentadores D7 y Q3 no rechazaron debido a la configuración de conexionado, quedándose conectadas desde el alimentador D6; el cual, se sobrecargó Elaborado : P. Ch./ F.T.G. Revisado : F.T.G. VºBº : A.V.V. Página 4 de 8 INFORME TÉCNICO COES-SINAC IT/DEV-044-2007 24/08/2007 y desconectó por actuación de su relé de sobrecorriente, interrumpiendo adicionalmente la carga asociada al alimentador D6, que no estaban en el ERACMF. RACMF RACMF RACMF RACMF RACMF Figura 4. Configuración de la Red de Distribución Dolorespata-Quencoro en la actuación del ERACMF. Para poder identificar las potencias asociadas a los alimentadores Q1 y D6 que no debieron desconectarse en el evento, tomaremos los flujos de potencia previos que se muestran en la Figura 4 y los compararemos con los registros de potencia correspondientes al domingo 17.06.2007 en el mismo periodo de tiempo. Los resultados de esta comparación se muestran en la Figura 5, obteniendo en el alimentador D6 una potencia de 1,4 MW y en el alimentador Q1 una potencia de 0,43 MW. Figura 5. Configuración de la Red de Distribución Dolorespata-Quencoro en la actuación del ERACMF. 6.7 El cliente Yura Cachimayo disminuyó su carga en 17,50 MW debido a la actuación de sus protecciones. 6.8 Entre las 16:34 h y 16:36 h se recuperó la carga de la S.E. Abancay con un total 0,72 MW al contar con suficiente reserva en el área aislada para asumir dicha carga. Elaborado : P. Ch./ F.T.G. Revisado : F.T.G. VºBº : A.V.V. Página 5 de 8 INFORME TÉCNICO COES-SINAC IT/DEV-044-2007 24/08/2007 6.9 Posteriormente, a las 16:53 h la frecuencia del área aislada Sureste disminuyó desde 60,228 Hz hasta 58,921 Hz (ver Figura 5) al conectarse el alimentador D7 de la S.E. Dolorespata con aproximadamente 4,2 MW, siendo una carga demasiado grande para un sistema de característica radial con el centro de generación alejado de los centros de carga. Como consecuencia, nuevamente se activó el ERACMF, interrumpiendo un total de 0,72 MW correspondientes a los suministros recuperados, siendo estos suministros repuestos después del minuto siguiente de su desconexión. 62.0 61.5 Conexión del alimentador D7 de la S.E. Dolorespata. 61.0 60.5 60.0 59.5 59.0 58.5 Activación del ERACMF, f = 59 Hz. 58.0 16:50:00 16:51:26 16:52:53 16:54:19 16:55:46 Figura 6. Frecuencia en el área aislada Machupicchu - Dolorespata. 6.10 La recuperación de los suministros faltantes se completó con la puesta en servicio de la C.T. Dolorespata. El área aislada sureste sincronizó con el SEIN a las 17:33:41 h con la conexión de la línea L-1004 (Dolorespata – Quencoro). El mantenimiento programado por REP en la S.E Quencoro debió terminar a las 16:00 h. 7. CALIDAD DE LA ENERGÍA: 7.1 Calidad del Producto: 7.1.1 No se presentó anomalías. 7.2 Calidad del Suministro: 7.2.1 Las interrupciones de suministro producidas a las 16:32 h, fueron: POTENCIA (MW) 1 ESE - Andahuaylas (AN06_23kV) Andahuaylas 0,04 16:33:00 16:35:18 2,32 2 ESE - Andahuaylas (AN05_23kV) Andahuaylas 0,16 16:33:00 16:35:22 2,37 Chahuares 0,23 16:33:02 17:15:24 42,37 4 ESE - Abancay (TA05_23kV) Abancay 0,24 16:33:02 16:55:25 22,38 5 ESE - Abancay (TA06_23kV) Abancay 0,24 16:33:02 16:55:13 22,18 6 ESE - Chuquibambilla (CQ01_23kV) Chuquibambilla 0,04 16:33:02 16:35:00 1,95 7 ESE - Chuquibambilla (CQ02_23kV) Chuquibambilla 0,31 16:33:02 16:34:56 1,88 Abancay 0,06 16:33:02 16:36:17 3,25 CLIENTES 3 ESE - Chahuares (CH03_23kV) 8 ESE - Abancay (TA04_13kV) Elaborado : P. Ch./ F.T.G. Revisado : F.T.G. VºBº : A.V.V. HORA INICIO HORA FINAL DURACIÓN MOTIVO (MIN) ERACMF S.E N° Página 6 de 8 INFORME TÉCNICO COES-SINAC IT/DEV-044-2007 24/08/2007 POTENCIA (MW) Abancay 0,11 16:33:02 16:35:44 2,70 Chahuares 0,04 16:33:02 17:15:08 42,10 Urpipata 0,06 16:33:02 17:16:48 43,77 12 ESE - Santa María (SM01_23kV) Santa María 0,03 16:33:02 17:18:00 44,95 13 ESE - Santa María (SM02_23kV) Santa María 0,01 16:33:02 17:18:55 45,87 14 ESE - Santa María (SM03_23kV) Santa María 0,02 16:33:02 17:20:21 47,32 15 ESE - Cachimayo (CA02_33kV) Cachimayo 0,95 16:33:03 16:58:14 25,18 16 ESE - Cachimayo (CA03_10kV) Cachimayo 0,25 16:33:03 17:01:03 28,00 17 ESE - Cachimayo (CA02_10kV) Cachimayo 0,30 16:33:03 17:32:51 59,80 18 ESE - Dolorespata (DO02_11kV) Dolorespata 0,90 16:33:03 16:46:26 13,38 19 ESE - Dolorespata (DO07_11kV) Dolorespata 1,89 16:33:03 16:53:29 20,43 20 ESE - Dolorespata (DO08_11kV) Dolorespata 1,05 16:33:03 17:04:30 31,45 21 ESE - Quencoro (QU03_10kV) Quencoro 0,43 16:33:09 17:02:03 28,90 22 ESE - Quencoro (QU04_10kV) Quencoro 0,75 16:33:09 17:08:43 35,57 23 ESE - Quencoro (QU05_10kV) Quencoro 0,25 16:33:09 17:07:13 34,07 Dolorespata 1,40 16:33:09 16:51:06 17,95 I >> Quencoro 0,43 16:33:09 17:07:06 33,95 (*) CLIENTES 9 ESE - Abancay (TA03_13kV) 10 ESE - Chahuares (CH01_23kV) 11 ESE - Urpipata (UP04_23kV) 24 ESE - Dolorespata (DO06_11kV) 25 ESE - Quencoro (QU01_10kV) TOTAL HORA INICIO HORA FINAL DURACIÓN MOTIVO (MIN) ERACMF S.E N° 10,19 (*) Desconexión debido a la configuración de las redes de 10 kV de las subestaciones Dolores Pata y Quencoro. 7.2.2 La disminución de carga en el área aislada ocurrida a las 16:32 h, fue: N° S.E POTENCIA (MW) DURACIÓN (MIN) MOTIVO Cachimayo 17,50 63 Protecciones propias CLIENTES 1 Yura – Cachimayo SUB TOTAL 17,50 7.2.3 Las interrupciones de suministro producidas a las 16:53 h, fueron: POTENCIA (MW) 1 ESE - Andahuaylas (AN06_23kV) Andahuaylas 0,04 16:53:25 16:53:36 0,18 2 ESE - Andahuaylas (AN05_23kV) Andahuaylas 0,16 16:53:25 16:53:40 0,23 3 ESE - Chuquibambilla (CQ01_23kV) Chuquibambilla 0,04 16:53:29 16:55:21 1,87 4 ESE - Chuquibambilla (CQ02_23kV) Chuquibambilla 0,31 16:53:29 16:55:06 1,62 5 ESE - Abancay (TA04_13kV) Abancay 0,06 16:53:29 16:54:09 0,67 6 ESE - Abancay (TA03_13kV) Abancay 0,11 16:53:29 16:54:11 0,70 CLIENTES SUB TOTAL Elaborado : P. Ch./ F.T.G. Revisado : F.T.G. VºBº : A.V.V. HORA INICIO HORA FINAL DURACIÓN MOTIVO (MIN) 0,72 Página 7 de 8 ERACMF S.E N° INFORME TÉCNICO COES-SINAC IT/DEV-044-2007 24/08/2007 8. CONCLUSIONES: 8.1 La desconexión del grupo G3 de la C.H. Machupicchu se debió a una falla del “Autómata”, al ejecutar en forma imprevista una secuencia de parada del grupo, la cual no fue ordenada. 8.2 Las interrupciones de suministros por actuación del ERACMF se debieron a la disminución de frecuencia desde 59,456 Hz hasta 55,442 Hz provocada por el déficit de potencia activa, al desconectar el grupo G3 de la C.H. Machupicchu de la empresa EGEMSA, el cual operaba en sistema aislado con el área sureste. 8.3 La desconexión del alimentador D6 de la S.E. Dolorespata se produjo por la actuación de su protección de sobrecorriente de fases, al asumir carga de los alimentadores D7 y Q3 que desconectaron por el ERACMF. El alimentador D6 asumió esa mayor carga por la conexión en anillo con red de 10 kV de Quencoro y el By-pass entre los alimentadores D6 y D7 realizados por ELECTROSURESTE. 8.4 La desconexión adicional de carga, que se produjo en los alimentadores D6 (Dolores Pata) y Q1 (Quencoro), se debió a las conexiones realizadas por la empresa ELECTROSURESTE. Dichos alimentadores no debieron desconectarse, por no estar considerados en el ERACMF. 8.5 La segunda actuación del ERACMF se debió a que la frecuencia en el área aislada Sureste disminuyó desde 60,228 Hz hasta 58,921 Hz cuando se conectó el alimentador D7 de la S.E. Dolorespata con una carga de 4,20 MW. Conforme a la configuración implementada por la empresa ELECTROSURESTE, este alimentador asumió la carga de los alimentadores D6, D8 y parte de la carga de la S.E. Quencoro. 9. RECOMENDACIONES: 9.1 A ELECTROSURESTE: Informar a la DOCOES las modificaciones de configuración de sus redes con la finalidad de determinar alguna implicancia en la operación del sistema y evitar interrupciones inesperadas de suministros. 9.2 A YURA CACHIMAYO: Informar a la DOCOES el estado de implementación del ERACMF vigente en sus instalaciones. San Isidro, 24 de agosto de 2007 Elaborado : P. Ch./ F.T.G. Revisado : F.T.G. VºBº : A.V.V. Página 8 de 8