IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO OEE (OVERALL EFFECTIVENESS EQUIPMENT) EN LA LÍNEA TUBERÍA EN CORPACERO S.A. CARLOS LEONARDO CASILIMAS MACIAS ROBERTH ADRIAN POVEDA QUINTERO UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2012 1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO OEE (OVERALL EFFECTIVENESS EQUIPMENT) EN LA LÍNEA TUBERÍA EN CORPACERO S.A. CARLOS LEONARDO CASILIMAS MACIAS 20041077014 ROBERTH ADRIAN POVEDA QUINTERO 20031077119 Director ING. PABLO EMILIO GARZON Tesis de grado para optar al título de Tecnólogo Industrial UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2012 2 NOTA DE ACEPTACIÓN _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ ____________________________ DIRECTOR ____________________________ JURADO 1 ____________________________ JURADO 2 Bogotá, 5 Septiembre de 2012 3 Ofrezco este trabajo en primera instancia a mis padres, quienes me han brindado su apoyo incondicional y con quienes de la mano hemos sorteado diversidad de obstáculos y así mismo hemos disfrutado la obtención de gran cantidad de logros a lo largo de este tiempo juntos y acompañados de las mujeres que hoy hacen que mi vida este llena de alegrías y diversas emociones que desembocan en mi felicidad, Bianca y Diana. Carlos Leonardo Casilimas Macias A Dios por permitirme obtener este logro… A mis padres por su apoyo incondicional… A mi hermano por su colaboración… Roberth Adrian Poveda Quintero 4 AGRADECIMIENTOS Al ingeniero Pablo Garzón docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por su orientación y apoyo, ya que gracias a su esfuerzo y dedicación fue posible culminar con éxito este proyecto. A la empresa CORPACERO por la oportunidad de realizar la pasantía y permitir la realización del proyecto. 5 RESUMEN El sistema de indicadores OEE lo forman tres razones de análisis que permiten saber si lo que falta para llegar al 100% de productividad es porque se ha perdido por disponibilidad (paradas de la maquinaria), eficiencia (no se trabajó con toda la capacidad) o calidad (unidades defectuosas). En el presente trabajo se muestra la implementación de dicha herramienta en la línea de tubería de la empresa CORPACERO S.A., desde la captura de los datos necesarios para el cálculo del OEE, hasta las recomendaciones y posteriores conclusiones. Para la captura de datos fue necesario que los operarios depositaran en formatos de paros, (los cuales estaban codificados) las causas de los inconvenientes que se presentaban en el proceso y de esta forma poder determinar las causas más recurrentes y de esta forma presentar la propuesta de mejora. Dentro del documento se encuentra a través de gráficos y figuras, los datos obtenidos en el proceso de implementación, donde se presenta las principales causas de las perdidas presentes en el proceso productivo, como lo son los cambios de montaje, las fallas de las máquinas. Al realizar la implementación se encontraron resultados del OEE variables que van desde el 19.3% hasta el 78.4%, que indican las diferentes tecnologías y métodos utilizados en el proceso, esta apreciación se ratifica con las características de los equipos, ya que se tienen máquinas con más de cincuenta años funcionando. Por lo anterior para entrar en la escala Word class es imprescindible que la organización realice fuertes inversiones en la adquisición de tecnología de punta, mas sin embargo se puede llegar a mejorar los valores obtenidos con la aplicación de técnicas y herramientas, que contribuyan al cambio de los métodos actuales, lo que se traduciría en una reducción de pérdidas y posterior aumento de la productividad. 6 ABSTRACT The system of OEE indicators are three reasons for analysis that let you know if what is missing to reach the 100% productivity is because it has been lost by availability (stops the machinery), efficiency (not working with all the capacity) or quality (defective units). In the present work shows the implementation of this tool in the line of the company line CORPACERO S.A., since the capture of the data necessary for the calculation of the OEE, up to the recommendations and subsequent conclusions. For the capture of data it was necessary that the operators be deposited in formats of Paros, (which were encoded) the causes of the problems that were presented in the process and in this way be able to determine the causes more recurrent of this form and submit the proposal for improvement. Within the document can be found through graphs, and figures, the data obtained in the process of implementation, where it presents the main causes of the losses present in the productive process, such as what are the changes in assembly, the failures of machines. At the time of deployment results were found of the OEE variables ranging from 19.3 % to 78.4 %, indicating the different technologies and methods used in the process, this assessment is confirmed with the characteristics of the equipment, as you have machines with more than fifty years. For the foregoing reasons to enter the scale Word class it is imperative that the organization make heavy investments in the acquisition of the art technology, most however can be reached to improve the values obtained with the application of techniques and tools, that contribute to the change of the current methods, which would lead to a reduction in losses and subsequent increase in productivity. 7 CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN ...………………………………………………………….... 14 JUSTIFICACIÓN........................................................................................ 15 1. GENERALIDADES............................................................................... 16 1.1 PROBLEMA......................................................................................... 16 1.1.1 Descripción del problema................................................................ 16 1.1.2 Formulación del problema............................................................... 16 1.2 OBJETIVOS........................................................................................ 17 1.2.1 Objetivo General............................................................................ 17 1.2.2 Objetivos específicos...................................................................... 17 1.3 ALCANCE .......................................................................................... 18 1.4 METODOLOGÍA................................................................................. 18 2. MARCO REFERENCIAL..................................................................... 19 2.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................ 19 2.1.1. Descripción de la empresa............................................................. 19 2.1.2. Eficiencia general de los equipos (OEE)...................................... 28 2.2. MARCO HISTÓRICO........................................................................ 34 2.3. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................... 35 2.4. MARCO LEGAL ............................................................................... 36 3. RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS.............................. 37 8 3.1. DATOS OBTENIDOS EN LA LÍNEA PRODUCTIVA.......................... 37 3.1.1. Determinación de capacidades de maquinaria............................... 38 3.1.2. Clasificación y Codificación de tiempos muertos............................ 48 3.2. CALCULO DE INDICADOR OEE....................................................... 50 3.3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN........................................................... 59 4. PLANTEAMIENTO DE OPCIONES DE MEJORA............................. 64 5. EVALUACION DE RESULTADOS..................................................... 66 CONCLUSIONES.................................................................................... 67 ANEXOS.................................................................................................. 68 BIBLIOGRAFIA E INFOGRAFIA............................................................. 77 9 LISTA DE FIGURAS Pág. Figura 1 Lámina lisa y teja de zinc galvanizada........................................ 20 Figura 2 Tubería para Gas, Agua, Conduit y Cerramiento........................ 21 Figura 3 Corpalosa, cubierta arquitectónica y corpatecho....................... 22 Figura 4 Teja sin traslapo, perlines en C o Z y perlines en cajón............. 23 Figura 5 Tubería metálica corrugada, Tunel liner, Defensas viales......... 24 Figura 6 Torres de acero galvanizado y Postes de acero galvanizado... 24 Figura 7 Vigas y Estructuras..................................................................... 25 Figura 8 Baldes y Canastas plásticas...................................................... 25 Figura 9 Flujograma del proceso............................................................. 27 Figura 10 Diagrama OEE........................................................................ 29 Figura 11 Ejemplo Análisis Estadística Descriptiva…............................. 37 Figura 12 Regresión Polinómica............................................................. 38 Figura 13 Clasificación de paros............................................................. 48 Figura 14 Clasificación de paros............................................................. 49 Figura 15 Clasificación de paros............................................................. 50 Figura 16 OEE máquina cortadora de flejes........................................... 51 Figura 17 OEE máquina formadora 1..................................................... 52 Figura 18 OEE máquina formadora 2..................................................... 53 10 Figura 19 OEE máquina formadora 3..................................................... 54 Figura 20 OEE máquina formadora 4..................................................... 55 Figura 21 OEE máquina banco de prueba............................................. 56 Figura 22 OEE máquina galvanizadora de tubería............................... 57 Figura 23 OEE máquina cortadora tubería........................................... 58 Figura 24 OEE máquina roscadora...................................................... 59 Figura 25 Indicadores OEE por máquina.............................................. 62 Figura 26 Indicadores de Disponibilidad............................................... 63 Figura 27 Cálculos esperados con planteamiento de mejoras............. 66 Figura 28 Evolución Inflación Colombia 2012…………………............. 66 11 LISTA DE TABLAS Pág. Tabla 1 Clasificación OEE........................................................................ 30 Tabla 2 Capacidad instalada máquina cortadora de flejes...................... 38 Tabla 3 Capacidad instalada máquina formadora 1................................ 39 Tabla 4 Capacidad instalada máquina formadora 2................................ 40 Tabla 5 Capacidad instalada máquina formadora 3................................ 41 Tabla 6 Capacidad instalada máquina formadora 4................................ 42 Tabla 7 Capacidad instalada máquinas Banco de prueba...................... 43 Tabla 8 Capacidad instalada máquina Galvanizadora de tubería........... 44 Tabla 9 Capacidad instalada máquina Galvanizadora de tubería........... 45 Tabla 10 Capacidad instalada máquinas Cortadoras Tubería................ 46 Tabla 11 Capacidad instalada máquinas Roscadoras............................ 47 Tabla 12 Resultados Indicadores OEE................................................... 60 12 LISTA DE ANEXOS Pág. Anexo A. Formato de paros........................................................................ 64 Anexo B. Formato de paros máquina formadora........................................ 65 Anexo C. Formato de paros máquina cortadora fleje................................. 67 Anexo D. Formato de paros máquina cortadora........................................ 68 Anexo E. Formato de paros máquina Galvatubo....................................... 69 Anexo F. Formato de paros máquina banco de prueba............................ 71 Anexo G. Formato de paros máquina roscadora...................................... 72 Anexo H. Cálculo de capacidad maquinaría............................................. 73 Anexo I. Asignación salarial y carga prestacional del empleador............. 74 13 INTRODUCCIÓN El sistema de indicadores de productividad y mejoramiento OEE (OVERALL EFFECTIVENESS EQUIPMENT) es una herramienta que sirve para evaluar los diferentes subcomponentes del proceso de producción y así determinar donde se encuentran las fallas que no permiten llegar al 100% de productividad, en las líneas productivas de las empresas. Por lo anterior con este proyecto se pretende mostrar la implementación de dicha herramienta en la línea de tubería de la empresa Corporación de Acero CORPACERO S.A., para disminuir el producto defectuoso, las pérdidas de tiempo, el bajo rendimiento y el desperdicio de material. A continuación se presenta el proceso de implementación del sistema de indicadores, su análisis y posterior seguimiento para realizar las opciones de mejora que pretenden contribuir al aumento de la productividad en la línea de tubería. 14 JUSTIFICACIÓN Actualmente las empresas están optando por el mejoramiento continuo, debido a las exigencias del mercado y la difícil competencia, por ello la adopción de nuevas estrategias para continuar con altos niveles competitivos se hace imprescindible, y una de ellas es el sistema de indicadores OEE, que permite alcanzar las metas productivas propuestas por las industrias, brindando la información necesaria para la toma de decisiones en la empresa. Y por esto la implementación del sistema de indicadores OEE en la línea de tubería de la empresa Corporación de Acero CORPACERO S.A., permitirá alcanzar dichas metas al realizar la medición de la disponibilidad, el rendimiento y la calidad del proceso productivo, para aumentar la productividad y continuar siendo competitivos en el mercado. Adicionalmente brindará la oportunidad de desarrollar habilidades y aptitudes como tecnólogos al poner en práctica los conocimientos obtenidos en la carrera sobre tiempos y movimientos, estándares de calidad, materiales, costos, personal, entre otros; además de contribuir al mejoramiento continuo de la compañía y poner en marcha una herramienta que permitirá obtener información del proceso que sirva de apoyo a la toma de decisiones de los directivos de la empresa. 15 1. GENERALIDADES 1.1 PROBLEMA 1.1.1 Descripción del Problema. En la línea de producción de tubería de la empresa CORPACERO S.A. se está presentado producto defectuoso, pérdidas de tiempo, averías, bajo rendimiento y desperdicios de material. Actualmente se tiene en cuenta la cantidad producida y las unidades defectuosas para los informes diarios, pero al realizar los informes mensuales se hace tedioso la búsqueda de información referente a los diferentes inconvenientes presentes en la línea, esto debido a la falta de organización y tabulación de datos consignados en los formatos de reporte de novedades, los cuales son archivados para su posterior digitalización. Los informes generados tanto diarios como mensuales no brindan los datos necesarios ni la fiabilidad suficiente para hacer una adecuada evaluación de la situación actual en la línea y su respectivo seguimiento. La parte directiva en alguna ocasiones no cuenta con los argumentos suficientes para la toma de decisiones encaminadas a la gestión de mejoras y así permitir la disminución de las unidades defectuosas, aumentar la productividad, eliminar los tiempos muertos, las paradas innecesarias y con esto aumentar la capacidad de respuesta de la línea, a las necesidades del cliente. La tecnología de la maquinaria utilizada en los procesos de la línea es obsoleta y continuamente se le hacen modificaciones y/o adaptaciones por tanto sus características no están totalmente definidas y los rendimientos obtenidos sus estándares son muy variables y no se encuentran documentados. La existencia de cada uno de los desperdicios en la línea de producción se traduce en la reducción o pérdida de efectividad de la línea, lo cual genera pérdidas en la compañía sin poder ejercer un control claro para eliminarlas. 1.1.2 Formulación del Problema. ¿La implementación del sistema de indicadores OEE (OVERALL EFFECTIVENESS EQUIPMENT) permite obtener la medición de la disponibilidad, el rendimiento y la calidad en la línea de tubería de la Corporación de Acero CORPACERO, para disminuir el producto defectuoso, las averías, los desperdicios, el tiempo muerto y aumentar la productividad? 16 1.2 OBJETIVOS 1.2.1 Objetivo General Implementar el sistema de indicadores de productividad y mejoramiento OEE (OVERALL EFFECTIVENESS EQUIPMENT) en la línea tubería en CORPACERO S.A. 1.2.2 Objetivos específicos Recopilar la información de la línea productiva, para el cálculo del OEE. Definir la capacidad instalada por modelo y tamaño en la máquina, para la formulación de las metas del OEE. Realizar el cálculo del OEE, el cual nos mostrará la clasificación de la línea de tubería. Procesar información obtenida, para conocer las principales causas de ineficiencia en la línea de tubería. Plantear e implementar opciones de mejora, con las que se pretende disminuir las causas de ineficiencia de la línea de tubería. Evaluar resultados obtenidos, una vez implementadas las opciones de mejora a la línea productiva. 17 1.3 ALCANCE Implementar la herramienta de medición OEE en el 100% de los equipos de la línea de producción tubería de la empresa CORPACERO S.A. sucursal Bogotá, con el fin de obtener las causas reales de las principales perdidas en cada máquina involucrada en el proceso y así presentar a la alta dirección las posibles acciones de mejora. 1.4 METODOLOGÍA Fase 1: Definir la capacidad instalada por modelo y tamaño en la máquina, esto con el fin de establecer la capacidad de la máquina de acuerdo a cada producto y así establecer las metas para el OEE, además de identificar, medir y cuantificar las principales causas de ineficiencia para su posterior mejoramiento. Fase 2: Recopilar la información de la línea productiva, mediante un formato que llena el operario en el cual se indica la cantidad producida real por hora, las averías, las paradas realizadas y su justificación, así como el tiempo empleado por la referencia fabricada. Fase 3: Cálculo del indicador OEE, se realiza con los datos capturados a través de los formatos diligenciados por los operarios de la línea de tubería. Fase 4: Procesamiento de información obtenida, una vez tabulados los datos se pondera las causas de ineficiencia en la línea de tubería, las cuales serán evaluadas para su posterior disminución. Fase 5: Planteamiento e implementación de opciones de mejora en la línea de tubería, esto resultado del análisis realizado a las causas encontradas en la fase anterior. Fase 6: Evaluación de los resultados una vez implementadas las mejoras a la línea de producción de tubería. 18 2 2.1 MARCO REFERENCIAL MARCO TEÓRICO 2.1.1 Descripción de la empresa.1 Datos básicos. Nombre: Corporación de Acero CORPACERO S.A. Ubicación: Bogotá D.C. – COLOMBIA Dirección: Av. Carrera 68 No. 23 - 52 PBX: (57-1) 4464100 FAX: (57-1) 4464140 NIT: 860.025.362-1 Pagina web: www.corpacero.com.co E- mail: [email protected] Objeto Social: Fabricar opciones de construcción metálicas para la industria. Sector Económico: Metalmecánica – construcción Naturaleza: CORPACERO SA, Es una organización del sector metalmecánico, dedicada a la fabricación de productos y servicios relacionados con el uso del acero para los sectores de la construcción y la infraestructura. Tamaño: CORPACERO SA, cuenta con dos plantas para producción: una ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. con un área de 7800m² y otra ubicada en la ciudad de Barranquilla con un área de 30000m² Personal: Industria CORPACERO SA aproximadamente, distribuidos en 2 turnos. cuenta con 400 trabajadores Reseña Histórica La organización CORPACERO SA, fue constituida el 26 de Abril de 1961 con el objeto de fabricar opciones metálicas, y con el propósito de consolidarse como el proveedor líder, pionero y experto en el desarrollo de productos y servicios relacionados con el uso del acero para los sectores de la construcción y la infraestructura. 1 Misión Corporación de Acero S.A. Quienes Somos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Enero 30 de 2012] 19 Servir al país como una empresa generadora de desarrollo en cuanto a infraestructura, economía, construcción y empleo, pionera en calidad y productividad. Desarrollar una competencia vigorosa, imaginativa y agresiva, pero al mismo tiempo ortodoxa, ética y real. Visión Somos una empresa en evolución continua, en donde pertenecer a ella genera seguridad, ofrece oportunidades e imprime orgullo a un equipo humano de accionar estratégico y liderazgo colectivo con alto sentido de pertenencia y devoción por sus clientes. Nuestra meta es alcanzar el primer lugar ofreciendo soluciones estructurales y productos metalmecánicos, siderúrgicos y plásticos en Latinoamérica. Política de Calidad Conducir y vigilar el mejoramiento continuo de la organización en todo su desempeño, hacia la satisfacción de los clientes. Productos. En CORPACERO S.A encontramos varios tipos de productos, los cuales están clasificados en 6 líneas de producción en la planta Bogotá y que son los siguientes: Lámina Lisa Galvanizada y Teja de zinc En esta línea de producción encontramos los productos de lámina lisa cortada y en bobinas, tejas de zinc galvanizadas y pre-pintadas. Figura 1 Lámina lisa y teja de zinc galvanizada FUENTE Corporación de Acero S.A. Productos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Enero 30 de 2012] 20 Tuberías para gas, agua, conduit y cerramiento Figura 2 Tubería para Gas, Agua, Conduit y Cerramiento FUENTE Corporación de Acero S.A. Productos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Enero 30 de 2012] Tubería para Gas: Son galvanizadas por inmersión en caliente según norma ASTM A-53 con un recubrimiento de zinc de 550 gr/m2. Se fabrican negras o galvanizadas con acero laminado en caliente. Tubería para Agua: La tubería para agua es galvanizada por inmersión en caliente con un recubrimiento de zinc de 550 gr/m2. Es un producto que soporta mayor presión, por su recubrimiento tiene mayor durabilidad y se puede doblar. Tubería Conduit: Este producto es galvanizado por inmersión en caliente para garantizar la protección interior y exterior del tubo. Tubería para Cerramiento: Formadas en frío por medio con alimentación continua de flejes hacia un tren de rodillos para una producción constante. Soldadas por inducción de alta frecuencia sin aporte de metal, permitiendo altas velocidades de soldadura. 21 Productos estructurales Se cuenta con una excelente división de productos estructurales dentro de los que se destacan las mejores cubiertas del mercado, fabricadas con longitudes estándar o específicas de acuerdo a los requerimientos de cada cliente. Figura 3 Corpalosa, cubierta arquitectónica y corpatecho FUENTE Corporación de Acero S.A. Productos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Enero 30 de 2012] Corpalosa de 1 ½”, 2” y 3”: Producto de entrepiso metálico de 1 ½”, 2” y 3” de altura, tiene el mayor ancho útil del mercado, mayor rendimiento de instalación en áreas grandes, mayor profundidad de grafado que mejora la adherencia del concreto a la lámina. Cubierta Arquitectónica: La cubierta arquitectónica ofrece un mayor ancho útil a otras cubiertas del mercado, lo que equivale a un mayor cubrimiento con un menor número de piezas, demandando menor mano de obra y menores costos de instalación Cubierta Corpatecho: Es una cubierta estructural de perfil trapezoidal formada en acero galvanizado y pintado, disponible en calibres 22 al 26, cortados a la medida del proyecto hasta 12 m, lo que permite eliminar los traslapos horizontales y a su vez los problemas de filtraciones y goteras. 22 Figura 4 Teja sin traslapo, perlines en C o Z y perlines en cajón FUENTE Corporación de Acero S.A. Productos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Enero 30 de 2012] Teja sin Traslapo: Producto con cubierta de panel continúo sin traslapos transversales; con esta cubierta se pueden cubrir grandes áreas con tejas continuas sin la necesidad de traslapos cada determinada longitud, formada y cortada a la medida en obra para minimizar desperdicios y facilitar manejo y transporte. Perlines en C o en Z: Son perfiles estructurales formados en frío, con la amplia gama de referencias, en acero negro o galvanizado, cortados a la medida según la necesidad del proyecto. Perlines en Cajón: Productos cortados a la medida, entregados con accesorios listos para su instalación, reducen el peso de una losa tradicional hasta en un 30%, instalación rápida, Se pueden usar en entrepisos en edificios de vivienda, oficinas y parqueaderos. Productos tipo ARMCO La línea ARMCO de Corpacero cuenta con los siguientes productos: Tubería metálica corrugada, defensas viales, postes y torres de acero galvanizado y tunnel liner. 23 Figura 5 Tubería metálica corrugada, Tunel liner, Defensas viales FUENTE Corporación de Acero S.A. Productos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Enero 30 de 2012] Tubería Metálica Corrugada: funciona estructuralmente como un anillo flexible el cual esta soportado e interactúa con el suelo circundantemente compactado Túnel Liner: Práctica alternativa que permite realizar el tendido de conducciones subterráneas, construcciones nuevas de alcantarillas y pasos subterráneos sin la necesidad de realizar excavaciones a zanja abierta y rellenos posteriores Defensas Viales: La defensa vial busca reducir la gravedad de los accidentes originados por vehículos evitando la eventual colisión del mismo contra un obstáculo ubicado en las áreas adyacentes a la carretera tales como postes de luz, árboles, muros, etc.; así como evitar que invadan la calzada en sentido contrario. Figura 6 Torres de acero galvanizado y Postes de acero galvanizado FUENTE Corporación de Acero S.A. Productos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Enero 30 de 2012] Torres de Acero Galvanizado: Son estructuras metálicas tipo celosía en perfiles angulares y uniones con tornillería. Sección cuadrada o triangular, con ventaja de ser auto soportada o riendada. 24 Postes de Acero Galvanizado: Este es un producto que da facilidad de transporte y montaje, ocupa una menor área de cimentación y tiene una mayor durabilidad. Vigas y Estructuras: Cuenta con un selecto equipo profesional de Ingenieros consultores especializados en el diseño, planeación, control y ejecución de proyectos de estructura metálica. Figura 7 Vigas y Estructuras FUENTE Corporación de Acero S.A. Productos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Enero 30 de 2012] Plásticos Los baldes y canastas son fabricados en polietileno de alta densidad, se usan principalmente para el almacenamiento de pinturas, tintas, disolventes, aceites minerales y vegetales, grasas, detergentes, combustibles, Impermeabilizantes, fertilizantes, recolección, empaque, transporte y almacenamiento de frutas, verduras, carnes, pollos, pescados y lácteos. Figura 8 Baldes y Canastas plásticas FUENTE Corporación de Acero S.A. Productos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Enero 30 de 2012] 25 Reconocimiento general del proceso. Existen 4 tipos de tubería, Agua, Gas, Cerramiento, Conduit cuales se pueden producir en diámetros desde 3/8” hasta 4” y en calibres desde el 18 (1mm) hasta el 10 (3.6 mm) en longitudes de 6.00 o 6.12 metros. En la línea se cuenta con tres operarios en corte fleje, dieciséis en formado, dos en banco de prueba, siete en galvanizado, dos en corte y dos en roscado. Corte fleje El proceso inicia con el corte longitudinal de bobinas de lámina de acero laminado en caliente (H.R.) con el fin de producir flejes del respectivo espesor y ancho para cada producto final. Cuenta con una (1) máquina semiautomática. Formado Los flejes pasan a través de un tren de rodillos para formar en frio el tubo y allí mismo sellarlo longitudinalmente por medio de soldadura por inducción de alta frecuencia retirando los excesos de material mediante el burilado externo e interno si así lo requiere el producto final. Cuenta con cuatro (4) máquinas semiautomáticas. Banco de prueba Según el producto ya se tubería para Agua o para Gas se le realizan pruebas hidrostáticas o neumáticas respectivamente para comprobar la no existencia de fugas en cada uno. Cuenta con dos (2) máquinas semiautomáticas. Galvanizado De acuerdo con el producto se realiza el galvanizado por inmersión en caliente; el tubo previamente pasado por tanques de limpieza se sumerge en un baño de Zinc y Aluminio a 460°C aproximadamente para posteriormente retirarle los excesos mediante soplado con vapor de agua. Cuenta con una (1) máquina semiautomáticas. Corte tubería Los tubos conduit son cortados transversalmente de 6.1m a 3.05 m de acuerdo a las respectivas normas que rigen la tubería Conduit IMC, Conduit EMT y Conduit Rigit. Cuenta con dos (2) máquinas semiautomáticas. 26 Roscado Las tuberías de Agua, Gas y Conduit poseen en sus extremos rosca, la cual se protege con un tapón plástico de acuerdo a su diámetro y uso. Cuenta con dos (2) máquinas semiautomáticas. Figura 9 Flujograma del proceso FLUJOGRAMA ETAPA 1 INICIO 2 SECCION CORTEFLEJE 3 DESCRIPCIÓN INICIO Inicia la fabricación de productos de la linea deTuberia. Corte de Rollos en Flejes para Formado de los distintas referencias de Tuberia. Tipos de Tuberias Formadas, Gas, Agua, Cerramiento, Conduit, Estructural y Mecanica. SECCION FORMADO NO SI 4 SECCION BANCO DE PRUEBA 5 SECCION GALVANIZADO SI B A A.Tuberia para Agua o Gas? B.Tubería Estructural o Cerramiento Negro? NO Son las Tuberias de Agua y Gas las unicas que pasan por esta seccion para revisar que no contengan ningun tipo fugas, con el fin de garantizar el producto para el servicio que es requerido. Galvanizado por Inmersión en Caliente, Tuberias para Agua, Gas, Cerramiento y Conduit. C. Tubería para Conduit? C 6 SECCION CORTE 7 SECCION ROSCADO 8 ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 9 FIN D SI NO SI Proceso de Corte para Tuberias Conduit IMC, EMT, RIGIT a 3.05mt. D. Tubería para Cerramiento Galvanizada? Proceso para roscado de Tuberías de Agua, Gas y Conduit Almacenar el producto en el área designada y despachar según lo programado FIN Se termina el procedimiento operación formado de Tuberias. Fuente Autores 2012 En la figura anterior se observa el proceso productivo de la línea de tubería y las áquinas involucradas en él. 27 2.1.2 Eficiencia general de los equipos (OEE) La OEE es la mejor métrica disponible para optimizar los procesos de fabricación y está relacionada directamente con los costes de operación. La métrica OEE informa sobre las pérdidas y cuellos de botella del proceso y enlaza la toma de decisiones financiera y el rendimiento de las operaciones de planta, ya que permite justificar cualquier decisión sobre nuevas inversiones. Además, las previsiones anuales de mejora del índice OEE permiten estimar las necesidades de personal, materiales, equipos, servicios, etc. de la planificación anual. Finalmente, la OEE es la métrica para cumplimentar los requerimientos de calidad y de mejora continua exigidos por la certificación ISO 9000:2000. Es una herramienta que combina múltiples aspectos de la producción y puntos de referencia para proporcionar información sobre el proceso. Es una herramienta integral de evaluación comparativa que sirve para evaluar los diferentes subcomponentes del proceso de producción (por ejemplo, disponibilidad, rendimiento y calidad) – y se utiliza para medir las mejoras reales en 5S, Manufactura Lean , TPM, Kaizen y Seis Sigma.2 Se dice que engloba todos los parámetros fundamentales, porque del análisis de las tres razones que forman el OEE, es posible saber si lo que falta hasta el 100% se ha perdido por disponibilidad (la maquinaria estuvo cierto tiempo parada), eficiencia (la maquinaria estuvo funcionando a menos de su capacidad total) o calidad (se han producido unidades defectuosas), como se observa en la figura 9. Cálculo del OEE El OEE resulta de multiplicar otras tres razones porcentuales: la Disponibilidad, la Eficiencia y la Calidad. OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 2 WORD CLASS MANUFACTURING. Que es la Eficiencia General de los Equipo (OEE) [en línea] < http://world‐class‐manufacturing.com/es/OEE/oee‐calculation.html> [Citado 25 Enero de 2012] 28 Figura 10 Diagrama D OEE O Fuente F Autores s 2012 29 Clasificación OEE El valor de la OEE permite clasificar una o más líneas de producción, o toda una planta, con respecto a las mejores de su clase y que ya han alcanzado el nivel de excelencia. Tabla 1 Clasificación OEE OEE CALIFICACIÓN < 65% Inaceptable ≥65% <75% Regular ≥75% <85% Aceptable ≥85% <95% Buena ≥95% Excelencia CARACTERÍSTICAS Importantes pérdidas económicas. Muy baja competitividad Aceptable sólo si se está en proceso de mejora. Pérdidas económicas. Baja competitividad Ligeras pérdidas económicas. Competitividad ligeramente baja. Entra en Valores World Class. Buena competitividad Valores World Class. Excelente competitividad Fuente Autores 2012 Grandes pérdidas consideradas por el OEE El OEE (OVERALL EFFECTIVENESS EQUIPMENT) contempla las siguientes pérdidas: - Paradas / Averías Configuración y Ajustes Pequeñas Paradas Reducción de velocidad Rechazos por Puesta en Marcha Rechazos de Producción Las dos primeras, Paradas/Averías y Ajustes, afectan a la Disponibilidad. Las dos siguientes Pequeñas Paradas y Reducción de velocidad, afectan al Rendimiento y las dos últimas Rechazos por puesta en marcha y Rechazos de producción afectan a la Calidad.3 3 WIKIPEDIA. La enciclopedia Libre. OEE [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/OEE [citado en 25 de enero de 2012] 30 Disminución de Disponibilidad Pérdidas de Tiempo: La pérdida de tiempo se define como el tiempo durante el cual la máquina debería haber estado produciendo pero no lo ha estado: Ningún producto sale de la máquina. Las pérdidas son: Averías (Primera Pérdida): Un repentino e inesperado fallo o avería genera una pérdida en el tiempo de producción. La causa de esta disfunción puede ser técnica u organizativa (por ejemplo; error al operar la máquina, mantenimiento pobre del equipo). El OEE considera este tipo de pérdida a partir del momento en el cual la avería aparece. Esperas (Segunda Pérdida): El tiempo de producción se reduce también cuando la máquina está en espera. La máquina puede quedarse en estado de espera por varios motivos, por ejemplo; debido a un cambio, por mantenimiento, o por un paro para ir a merendar o almorzar. En el caso de un cambio, la máquina normalmente tiene que apagarse durante algún tiempo, cambiar herramientas, útiles u otras partes. La técnica de SMED (en inglés Single Minute Exchange of Die; en español técnica de paradas al estilo fórmula uno para realizar un abastecimiento/cambios necesarios) define el tiempo de cambio como el tiempo comprendido entre el último producto bueno del lote anterior y el primer producto bueno del nuevo lote. Para el OEE, el tiempo de cambio es el tiempo en el cual la máquina no fabrica ningún producto. Disponibilidad = (TO / TPO) x 100 Dónde: TPO= Tiempo Total de trabajo - Tiempo de Paradas Planificadas TO= TPO - Paradas y/o Averías La Disponibilidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar porcentualmente Disminución de Rendimiento Pérdidas de Velocidad: Una pérdida de velocidad implica que la máquina está funcionando pero no a su velocidad máxima. Existen dos tipos de pérdidas de velocidad: 31 Microparadas (Tercera Pérdida): Cuando una máquina tiene interrupciones cortas y no trabaja a velocidad constante, estas microparadas y las consecuentes pérdidas de velocidad son generalmente causadas por pequeños problemas tales como bloqueos producidos por sensores de presencia o agarrotamientos en las cintas transportadoras. Estos pequeños problemas pueden disminuir de forma drástica la efectividad de la máquina. En teoría las microparadas son un tipo de pérdida de tiempo. Sin embargo, al ser tan pequeñas (normalmente menores de 5 minutos) no se registran como una pérdida de tiempo. Velocidad Reducida (Cuarta Pérdida): La velocidad reducida es la diferencia entre la velocidad fijada en la actualidad y la velocidad teórica o de diseño. En ocasiones hay una considerable diferencia entre lo que los tecnólogos consideran que es la velocidad máxima y la velocidad máxima teórica. En muchos casos, la velocidad de producción se ha rebajado para evitar otras pérdidas tales como defectos de calidad y averías. Las pérdidas debidas a velocidades reducidas son por tanto en la mayoría de los casos ignoradas o infravaloradas Rendimiento = Tiempo de Ciclo Ideal / (Tiempo de Operación / Nº Total Unidades) Ó Rendimiento = Nº Total Unidades / (Tiempo de Operación x Velocidad Máxima) El Rendimiento es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar porcentualmente. Pérdidas de Calidad (Disminución de Calidad): La pérdida de calidad ocurre cuando la máquina fabrica productos que no son buenos a la primera. Se pueden diferenciar dos tipos de pérdidas de calidad: Deshechos (Scrap) (Quinta Pérdida): Deshechos son aquellos productos que no cumplen los requisitos establecidos por calidad, incluso aquellos que no habiendo cumplido dichas especificaciones inicialmente puedan ser vendidos como productos de calidad menor. El objetivo es “cero defectos”. Fabricar siempre productos de primera calidad desde la primera vez. Un tipo específico de pérdida de calidad son las pérdidas en los arranques. 32 Estas pérdidas ocurren cuando: • Durante el arranque de la máquina, la producción no es estable inicialmente y los primeros productos no cumplen las especificaciones de calidad; • Los productos del final de la producción de un lote se vuelven inestables y no cumplen las especificaciones; • Aquellos productos que no se consideran como buenos para la orden de fabricación y, consecuentemente, se consideran una pérdida. Normalmente este tipo de pérdidas se consideran inevitables. Sin embargo, el volumen de estas puede ser sorprendentemente grande. Retrabajo (Sexta Pérdida): Los productos re trabajados son también productos que no cumplen los requisitos de calidad desde la primera vez, pero pueden ser reprocesados y convertidos en productos de buena calidad. A primera vista, los productos re trabajados no parecen ser muy malos, incluso para el operario pueden parecer buenos. Sin embargo, el producto no cumple las especificaciones de calidad a la primera y supone por tanto un tipo de pérdida de calidad (al igual que ocurría con el scrap). Nº de unidades Conformes Calidad = Q = Nº de unidades Conformes/Nº unidades Totales Las unidades producidas pueden ser Conformes, buenas, o No Conformes, malas o rechazos. A veces, las unidades No Conformes pueden ser reprocesadas y pasar a ser unidades Conformes. La OEE sólo considera Buenas las que se salen conformes la primera vez, no las reprocesadas. Por tanto las unidades que posteriormente serán reprocesadas deben considerarse Rechazos, es decir, malas. Por tanto, la Calidad resulta de dividir las piezas buenas producidas por el total de piezas producidas incluyendo piezas re trabajadas o desechadas. La Calidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar porcentualmente.4 4 EUMED.NET Alonzo González, H.L.: "Una herramienta de mejora, el OEE (Efectividad Global del Equipo)" en Contribuciones a la Economía. [en línea] <http://www.eumed.net/ce/2009b/> [Citado en 30 enero de 2012] 33 2.2 MARCO HISTÓRICO La medición en los procesos productivos y en las actividades del ser humano siempre ha sido una herramienta que nos ha ayudado a encontrar caminos con los que mejoramos y hallamos soluciones, es por esta razón que surge la necesidad de buscar indicadores con los cuales podamos medir la productividad y efectividad real del equipo y de igual manera podamos disponer de datos objetivos que le permitan a la organización tomar decisiones apropiadas a situaciones críticas que se puedan presentar en el proceso productivo, la estandarización de los principales indicadores del área conforman un plan de acción que ayuda a la compañía a gestionar unos nuevos objetivos tanto a nivel global (Gestion y Estrategia) como al de desarrollo (Gestión de Procesos), mediante el control y seguimiento periódico de los resultados arrojados en las mediciones. Siempre buscando la principal meta que es la reducción de costos. En el transcurso de los años la industria ha ido cambiando no solo en sus productos y la tecnología utilizada sino que también han surgido nuevos conceptos de medición a raíz de estos cambios, Corpacero no ha sido ajena a esta evolución, inicialmente surge la necesidad de medir el producto no apto para el mercado o más conocido como “producto no conforme” o “producto rechazado”, pero debido a la necesidad de ser más competitivos en el mercado se hace también necesario reducir la mayor cantidad de pérdidas y para ello no hay otra forma que “medir para controlar”, por lo tanto en Corpacero se han implementado indicadores para medir las cantidades de producto no conforme la cual se calculaba con la división de producto no conforme entre la producción total por cien (No conformes / Totales * 100), pero una debilidad de este indicador durante muchos años ha sido el no contemplar otras desperdicios relacionados con el producto y la materia prima como son la chatarra o scrap y los reprocesos. A su vez es importante no solo crear diversos indicadores sino relacionarlos entre si para ver un resultado global y comparable ya sea la industria en general o con resultados de la misma empresa. Así mismo se intentaron medir los tiempos muertos pero con clasificaciones muy básicas, se clasificaban en programados y no programados, al tener esta separación se calculaba la pérdida con la división de el tiempo no programado sobre el total de tiempo evaluado estos cálculos eran muy generales, es decir no permitían hacer análisis exhaustivos, por ejemplo encontrar en un mes 35% de tiempo no programado y al siguiente 45% no permitía encontrar la causa exacta de la variación para así mismo explicarla y atacarla, un logro claro que tuvo fue el de estandarizar cuales eran las paradas más comunes relacionadas con los respectivos procesos, con la implementación del sistema de indicadores OEE (Overall Effectiveness Equipment) se espera corregir este problema y brindar una herramienta para el análisis y el soporte para las decisiones en el momento de hacer modificaciones en los equipos, en el personal, en la materia prima o en cualquier otro recurso utilizado en el proceso. 34 2.3 MARCO CONCEPTUAL5 BOBINA: Lámina de acero lisa. CALIDAD: Se define como el producto conforme o sin defectos en la primera revisión de producto terminado. CAPACIDAD INSTALADA: Capacidad de producción de la máquina respecto el tiempo. CUELLO DE BOTELLA: Estancamiento de la producción debido a los cambios en el montaje inicial. DISPONIBILIDAD: Tiempo real de la máquina produciendo. EFICIENCIA: Optimización del recurso para cumplir con las especificaciones de calidad y cantidad establecidas. INDICADOR: Instrumento de medición de las variables asociadas a las metas. OEE: Acrónimo para Efectividad Global del Equipo y es un sistema de indicadores que muestra el porcentaje de efectividad de una maquina respecto a su máquina ideal equivalente. PERLIN: Perfil estructural utilizado en entrepisos de vivienda, oficina y parqueaderos. RENDIMIENTO: Producción real de la máquina en un determinado periodo de tiempo. SABANA DE PARO: Formato donde se registran los paros realizados en la máquina. UNIDAD NO CONFORME: Producto que no cumple con las especificaciones de calidad para su despacho o almacenamiento. 5 WIKIPEDIA. La enciclopedia Libre. OEE [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/OEE [citado en 25 de enero de 2012] 35 2.4 MARCO LEGAL6 NORMA ISO 9001:2008 Realización del producto o servicio, Medición, Análisis y Mejora. NORMA ISO LIGHT 65 Conducción de fluidos poco corrosivos. NORMA ASTM A-53 Especificación Normalizada para Tubos de Acero Negro e Inmersos en Caliente, Galvanizados, Soldados y Sin Costura. NORMA NTC 1986 Tubos de acero al carbono, laminados en frío soldados por resistencia eléctrica para uso general. NORMA NTC 169 (UL 1242), NORMA NTC 171 (UL6) Uniones en acero. NORMA NTC 105 (UL 797) Codos en acero. NORMA ASTMA500-grado C Tubos de acero al carbono estructural en redondo, cuadrado y las formas rectangulares. 6 Corporación de Acero S.A. Productos [en línea]. http://www.corpacero.com [citado en Mayo de 2012] 36 3. RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN 3.1 DATOS OBTENIDOS EN LA LÍNEA PRODUCTIVA Para determinar la capacidad de la maquinaria se realizó un muestreo intencional no probabilístico en cada máquina teniendo en cuenta las variables que afectan el proceso directamente, como son el diámetro y el espesor, es decir se tomaron datos por cada corrida de producción en el caso de productos que manejan dicha unidad de medida y al finalizar cada rollo en el caso de corte fleje. Estos fueron analizados con ayuda de las herramientas de “Análisis de Datos” Estadística Descriptiva e Histograma de Excel 2010, con el fin de analizar las diferentes medidas de tendencia central y distribución de Frecuencias con el fin de verificar el Intervalo de Confianza y la distribución de los datos. Finalmente, debido a que el OEE necesita como referente el valor máximo de la capacidad se tomo el límite superior del intervalo de confianza más la desviación estándar, así la medida será la más próxima a la capacidad máxima, posteriormente los resultados obtenidos fueron agrupados de acuerdo a las variables diámetro y espesor. Figura 11 Ejemplo Análisis Estadística Descriptiva DIAMETRO ESPESOR Velocidad (pulgadas) (mm) Kg/h 1 2,3 21762 1 2,3 20369 1 2,3 22544 1 2,3 23371 1 2,3 20553 1 1/4 2,3 27455 1 1/4 2,3 30313 1 1/4 2,3 20836 1 1/4 2,3 27774 1 1/2 2,3 25008 1 1/2 2,3 20737 1 1/2 2,3 27405 1 1/2 2,3 30326 1 1/2 2,3 22750 1 1/2 2,3 30410 1 1/2 2,3 22907 1 1/2 2,3 20777 1 1/2 2,3 23655 1 1/2 2,3 22255 1 1/2 2,3 22075 1 1/2 2,3 21804 1 1/2 2,3 21559 2 2,3 27148 2 2,3 24955 2 2,3 20775 2 2,3 27619 2 2,3 30313 2 2,3 22872 Velocidad Kg/h Clase Media 24706,1905 Error típico 407,644037 Mediana 23655 Moda 30313 Desviación estándar 3235,57424 Varianza de la muestra 10468940,6 Curtosis ‐1,05413909 Coeficiente de asimetría 0,48920077 Rango 10514 Mínimo 20357 Máximo 30871 Suma 1556490 Cuenta 63 Mayor (1) 30871 Menor(1) 20357 Nivel de confianza(95.0%) 814,868819 20357 21859 23361 24863 26365 27867 29369 y mayor... Frecuencia % acumulado 1 1,61% 12 20,97% 15 45,16% 6 54,84% 7 66,13% 9 80,65% 3 85,48% 9 100,00% Histograma Frecuencia USO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO 150,00% 20 15 10 5 0 100,00% 50,00% 0,00% Frecuencia % acumulado Clase n max min rango No. Intervalos Amplitud intervalo 63 30871 20357 10514 7 1502 18 16 14 12 1 2 3 4 5 6 7 20357 21859 23361 24863 26365 27867 29369 21859 23361 24863 26365 27867 29369 30871 frecuencia 14 15 6 6 9 2 9 Acumulada 22,2% 22,2% 23,8% 46,0% 9,5% 55,6% 9,5% 65,1% 14,3% 79,4% 3,2% 82,5% 14,3% 96,8% 10 Series1 8 6 4 2 0 21859 23361 24863 26365 27867 29369 30871 Fuente Autores 2012 En el proceso de corte fleje para el espesor 3.2mm no se obtuvieron datos en el muestreo por lo cual se tomaron los datos existentes para los otros espesores y se hizo la regresión lineal polinómica de orden 3 y con la ecuación generada se interpoló el dato faltante. 37 Figura 12 Regresión Polinómica ESPESOR (mm) Kg/h 1.2 17463 1.5 24202 2 23132 2.3 25095 2.5 25652 2.9 27813 3.2 28252 3.6 31473 Kg/hora‐ Polinomica , orden 3 35000 30000 25000 20000 15000 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 y = 2409x 3 ‐ 17688x2 + 45275x ‐ 14441 R² = 0.9068 Kg/h Polinómica (Kg/h) y= (2409*(A10^3))‐(17688*(A10^2))+(45275*A10)‐14441 Fuente Autores 2012 A continuación se muestra las tablas respectivas a las capacidades por producto, de cada máquina, de la línea de tubería resultantes del análisis realizado. 3.1.1 Determinación de capacidades de maquinaria. A continuación se presentan las tablas con las capacidades de máquina por hora de acuerdo a la referencia producida. Cortadora de flejes En la siguiente tabla se observa la rata de producción de la máquina cortadora de flejes. Tabla 2 Capacidad instalada máquina cortadora de flejes CAPACIDAD INSTALADA MAQUINA CORTADORA DE FLEJES MÁQUINA CORTADORA DE FLEJES ESPESOR (mm) Kg/h 1,20 17463 1,50 24202 2,00 23132 2,30 25095 2,50 25652 2,90 27813 3,20 28252 3,60 31473 Fuente: Autores 2012 38 Formadoras En las siguientes tablas se muestra la rata de producción en cada una de las maquinas formadoras. Tabla 3 Capacidad instalada máquina formadora 1 CAPACIDAD INSTALADA MAQUINAS FORMADORAS MÁQUINA DIAMETRO (pulgadas) 1 1 1/4 FORMADORA 1 1 1/2 2 2 1/2 ESPESOR (mm) Un/h 1,20 186 1,50 190 2,00 182 2,30 185 2,50 149 2,90 110 1,20 159 1,50 188 2,00 177 2,30 170 2,50 134 2,90 103 1,20 185 1,50 180 2,00 161 2,30 166 2,50 148 2,90 110 1,20 162 1,50 170 2,00 136 2,50 95 2,90 104 2,50 156 Fuente Autores 2012 39 Tabla 4 Capacidad instalada máquina formadora 2 CAPACIDAD INSTALADA MAQUINAS FORMADORAS MÁQUINA DIAMETRO (pulgadas) 3 FORMADORA 2 3 1/2 4 4 1/2 ESPESOR (mm) Un/h 2,00 109 2,30 97 2,50 81 2,90 79 3,20 83 3,60 76 2,00 94 2,50 74 2,00 79 3,60 75 2,00 85 2,50 75 2,90 70 Fuente: Autores 2012 40 Tabla 5 Capacidad instalada máquina formadora 3 CAPACIDAD INSTALADA MAQUINAS FORMADORAS MÁQUINA DIAMETRO (pulgadas) 1 1 1/4 1 1/2 FORMADORA 3 2 2 1/2 3 3 1/2 ESPESOR (mm) Un/h 2,50 2,90 1,50 2,00 2,30 2,50 2,90 1,20 1,50 2,00 2,30 2,50 2,90 3,60 1,20 1,50 2,00 2,30 2,50 2,90 3,20 3,60 2,00 2,30 2,50 2,90 3,20 1,50 2,00 2,30 2,50 2,90 3,20 3,60 2,00 2,90 224 250 262 238 314 301 151 193 271 155 282 252 231 123 137 264 290 250 209 252 195 238 178 269 151 159 232 276 163 255 169 202 213 147 226 189 Fuente Autores 2012 41 Tabla 6 Capacidad instalada máquina formadora 4 CAPACIDAD INSTALADA MAQUINAS FORMADORAS MÁQUINA DIAMETRO (pulgadas) ESPESOR (mm) Un/h 3/8 2,00 104 1,20 282 1,50 166 2,00 156 2,90 185 1,20 295 1,50 169 2,00 156 2,30 158 2,90 117 1,50 133 2,90 95 1/2 FORMADORA 4 3/4 1 Fuente Autores 2012 42 Banco de prueba A continuación se muestra la rata de producción de los bancos de prueba. Tabla 7 Capacidad instalada máquinas Banco de prueba CAPACIDAD INSTALADA MAQUINAS BANCO DE PRUEBA MÁQUINA DIAMETRO (pulgadas) ESPESOR (mm) Un/h 3/8 2,00 96 2,00 94 2,90 92 2,30 103 2,90 89 2,50 94 1 2,90 71 1 1/4 2,50 80 1 1/2 2,90 77 2,90 70 3,20 25 2 1/2 3,20 60 3 3,20 48 4 3,60 37 1/2 BANCO DE PRUEBA 1 BANCO DE PRUEBA 2 3/4 2 Fuente Autores 2012 43 Galvanizadora de Tubería En las siguientes tablas se muestra la rata de producción de la galvanizadora. Tabla 8 Capacidad instalada máquina Galvanizadora de tubería CAPACIDAD INSTALADA MAQUINAS GALVANIZADORA DE TUBERÍA MÁQUINA DIAMETRO (pulgadas) ESPESOR (mm) Un/h 3/8 2,00 224 1,20 211 1,50 214 2,00 225 2,90 235 1,50 225 2,00 232 2,30 229 2,90 223 1,20 209 1,50 233 2,00 251 2,50 219 2,90 229 1,20 216 1,50 232 2,00 222 2,30 226 2,50 222 1,50 216 2,00 230 2,30 251 2,50 220 2,90 227 3,60 208 1/2 3/4 GALVANIZADORA DE TUBERÍA 1 1 1/4 1 1/2 Fuente Autores 2012 44 Tabla 9 Capacidad instalada máquina Galvanizadora de tubería CAPACIDAD INSTALADA MAQUINAS GALVANIZADORA DE TUBERÍA MÁQUINA DIAMETRO (pulgadas) 2 GALVANIZADORA DE TUBERÍA 2 1/2 3 4 ESPESOR (mm) Un/h 1,20 177 1,50 180 2,00 168 2,30 173 2,50 168 2,90 183 3,20 163 3,60 164 2,00 126 2,30 127 2,50 121 3,20 113 2,00 70 2,30 74 3,20 74 3,60 77 2,00 71 2,30 58 3,60 53 Fuente Autores 2012 45 Cortadoras Tubería En la siguiente tabla se muestra la rata de producción de las cortadoras de tubería. Tabla 10 Capacidad instalada máquinas Cortadoras Tubería CAPACIDAD INSTALADA MAQUINAS CORTADORAS TUBERÍA MÁQUINA DIAMETRO (pulgadas) ESPESOR (mm) Un/h 1,20 214 2,00 219 1,20 211 2,00 178 2,90 173 1,50 183 2,50 137 2,90 138 2,50 92 1,50 133 2,50 75 1,50 76 2,50 72 2 1/2 3,20 32 3 3,60 34 4 3,60 34 1,20 147 1,20 213 2,00 140 1 1,50 129 1 1/4 1,50 113 1/2 3/4 1 CORTADORA 1 1 1/4 1 1/2 2 1/2 CORTADORA 2 3/4 Fuente Autores 2012 46 Roscadoras En la siguiente tabla se muestra la rata de producción de las roscadoras. Tabla 11 Capacidad instalada máquinas Roscadoras CAPACIDAD INSTALADA MAQUINAS ROSCADORAS MÁQUINA DIAMETRO (pulgadas) ESPESOR (mm) Un/h 3/8 2,00 110 2,00 142 2,90 133 2,00 143 2,30 143 2,90 142 2,50 109 2,90 114 2,50 93 2,50 79 2,90 92 3,60 88 2,50 78 2,90 78 3,20 78 3,60 70 3,20 44 3,20 37 3,60 38 3,60 28 1/2 3/4 1 1 1/4 ROSCADORA 1 ROSCADORA 2 1 1/2 2 2 1/2 3 4 Fuente Autores 2012 47 3.1.2 Clasificación y Codificación de tiempos muertos La parada de máquina es clasificada en el momento en que ocurre por el operario y/o el electromecánico de acuerdo con las sábanas de paros creadas anteriormente, enfatizando el fenómeno por el que no se está produciendo mas no, en la razón que causo este fenómeno, esta información es registrada en el formato de paro de máquina (anexo A), utilizando los códigos relacionados en las sabanas de paros (anexos B al G). A continuación se presenta la guía usada para clasificar y codificar los fenómenos que originan paradas de máquina. Esta guía se elaboró de acuerdo a las investigaciones realizadas adecuando secciones de acuerdo a la necesidad de la planta, de la línea de tubería teniendo en cuenta todos los parámetros y fenómenos que se presenta durante la producción de esta línea. Figura 13 Clasificación de tiempos CLASE / DESCRIPCIÓN TIPO TIEMPO OPERATIVO To F E R S PRODUCCION Probar Cortar Formar Galvanizar Roscar RE PROCESOS Recuperación de producto terminado o materia prima VELOCIDAD REDUCIDA Baja velocidad de formado Baja velocidad de galvanizado FALLAS DE MÁQUINA Se está produciendo algo cumpliendo los estándares de calidad y cantidad El equipo está operando, reprocesando producto que no se produjo bien la primera vez. Aunque es tiempo operativo normal para el análisis de la eficiencia es útil clasificar diferentes tipos de producción para afectar la velocidad del equipo. El equipo está operando a baja velocidad, la producción es deliberadamente baja para balancear la línea de producción o para ejecutar una operación en línea. To F E R S FALLAS Falla mecánica Falla eléctrica Falla electrónica Falla hidráulica Falla neumática Panel view Fuente Autores 2012 Máquina detenida debido a fallas técnicas. (las categorías deben describir el fenómeno no la causa). La ubicación detallada de la falla no es requerida por el grupo de producción. 48 Figura 14 Clasificación de paros ESPERAS Y DEMORAS AJUSTES Ajustes Re calibraciones PUESTA A PUNTO Cambio de referencia o montaje Ajuste de calidad To F E R S La máquina esta parada se requiere un ajuste para mantener al producto dentro de los niveles de aceptación. Se considera una falla debido a que una parte del equipo no es capaz de producir correctamente debido a fallas técnicas Una puesta a punto en términos de la eficiencia dura desde el último producto conforme A hasta el primer producto conforme B. ARRANQUES / PARADAS Calentamiento Arranque después de una parada Chequeo de máquina Enfriamiento Calibración PROBLEMAS DE CALIDAD Defectos de materia prima. CAMBIO SUMIMISTROS Suministro de comercializables ALIMENTACIÓN Materia prima La máquina no está produciendo debido al hecho que no tiene un arranque o parada vertical. Esto puede ocurrir al principio o final del turno pero también antes o después de un cambio de referencia o de una falla. La máquina esta parada se requiere un ajuste para mantener al producto dentro de los niveles de aceptación. Si la razón es conocida como defectos de materia prima se debe registrar como tal es equivalente a espera por materia prima. Parada debido a recarga o cambio auxiliar ejemplo cuchillas de corte, refrigerantes Parada debido carga de materias primas ejemplo cambio de bobina, materiales de empaque o otras materias primas. MANIPULACIÓN Falta de puente grúa Falta de montacargas La máquina esta parada mientras la materia prima es manipulada. DEMORAS Esperando inspector Esperando técnico de mantenimiento Esperando herramienta Esperando repuesto Esperando materia prima. Esperando al operario MTTO PRODUCTIVO Y LIMPIEZA Limpieza diaria Mantenimiento realizado por el operario MTTO PREVENTIVO DURANTE TIEMPO OPERATIVO Mantenimiento preventivo programado / no programado durante tiempo operativo. Parada debido a que la materia prima correcta o la herramienta correcta no están disponible cuando se necesitan. No se programo operario o este llega tarde a cumplir la función. En esta clasificación se encuentran paradas debidas a una pobre planificación. La principal razón por la que la máquina esta parada es la realización de actividades de mantenimiento asignadas al operador, incluye limpieza. Si la limpieza se realiza mientras la máquina espera por otra razón como cambio de referencia, esperando materia prima u otra causa se debe registrar la razón de la parada y no la limpieza. Tiempo programado o no programado para mantenimiento preventivo Fuente Autores 2012 49 Figura 15 Clasificación de paros RESTRICCIONES DE LÍNEA To F E R S SIN ALIMENTACIÓN Falla Aire comprimido Falla vapor Falta de fleje La máquina esta parada debido a parada o mala planeación del proceso que la precede. SALIDA BLOQUEADA Mesa de salida llena. Retraso en el empaque Sacar paquetes La máquina esta parada debido a que el proceso que precede está detenido o retrasado. FALTA RECURSOS Corte energía Corte agua Corte Gas natural SIN PROGRAMACIÓN Máquina parada debido a inesperada falla en el suministro de recursos. To F E R S SIN PEDIDOS Sin Ordenes Sobre capacidad Mtto. preventivo durante falta de ordenes No se requiere la máquina debido a falta de pedidos de clientes No se consideran los clientes internos solo externos. FALTA DE PERSONAL Huelgas Manifestaciones Falta de operario o personal. La máquina no está programada debido a falta de personal por causas externas. PRUEBAS Investigación y desarrollo Proyectos especiales La máquina no está programada para producción para desarrollar otras actividades. FALTA DE OPERARIO Descansos y almuerzos Reuniones Entrenamientos Cambios de máquina Relevos La máquina está programada para producir pero se encuentra detenida debido a que el operador no la está operando. Fuente Autores 2012 3.2 CALCULO DE INDICADOR OEE En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del indicador OEE en cada equipo de la línea. A continuación se muestran las figuras con los resultados de cada máquina involucrada en el proceso productivo, a excepción de una máquina cortadora, una roscadora y un banco de prueba, que no trabajaron en el periodo debido a la no programación por la escasez de materia prima. 50 59,6% 97,6% 19,3% % % % % % UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD OEE CALIDAD 10,00 3,05 DISPONIBILIDAD DE CONSU MIBLES 100,0% 87,1% % Tiempo Paro 99,1% Descripción parada 100,0% 0,2 0,0% 0 3,0 20,0% 5 21,7 40,0% 10 Tiempo Paro. 60,0% 15 DISPONIBILIDAD DE MONTACARGA 4,68 99,5% 80,0% RESTRICCIONES Descripción parada 98,8% 20 ZUNCHAR FLEJE 36,05 97,3% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 91,7% ALMUERZOS Y DISPONIBILIDAD CAPACITACIÓN DESCANSOS PERSONAL 0% 10% 19,3% 458.860 Kg 470.139 Kg 470.139 Kg 789.247 Kg 12,4% % Tiempo Paro Tiempo Paro. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 13,0 36,8% % Tiempo Paro 73,5% 12,9 CAMBIO DE ENHEBRADO MONTAJE TOTAL Tiempo Paro. 0 5 10 15 20 2,4% 40.4% 3,4 69,3% MOTOR 1,2 83,1% 40% 50% 38,1% 88,4% 1,9 93,7% 1,9 Descripción parada AVERIAS 96,3% 0,9 0,3 99,6% 100,0% UÑAS 0,5 98,8% 0,9 100,0% 0,1 CALIBRACIÓ PERDIDA DE DECARRILA N DE CUCHILLAS LIMPIEZA DE DESCARRILA TENSIÓN MIENTO SIN FILO EQUIPO MIENTOS PARAMETRO FLEJE SOBRANTES S ESPERAS 1,8% Descripción parada 30% DEFECTOS MATERIA PRIMA 458.860 Kg 20% 33,2% 100,0% 60% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 87,6% OBSERVACIONES: 70% INFORME OEE MÁQUINA CORTADORA DE FLEJE ‐ LÍNEA TUBERÍA 25 597,75 % Tiempo Paro 470.139 SIN PROGRAMACIÓN SIN SIN PEDIDOS DE PROGRAMACIO CLIENTES N Tiempo Paro. 0 200 400 600 800 12,4% 33,2% Kg RENDIMIENTO 789.247 Kg PRODUCCION ESPERADA 2,4% PRODUCCION TOTAL 11.279 458.860 Kg % Kg % PRODUCCION NO CONFORME CHATARRA Kg PRODUCCION CONFORME 30,7 61,8 26,9% % h 24,92 h TIEMPO OPERATIVO 38,1% % h 35,2 h TIEMPO DE PAROS MÁQUINA RESTRICCIONES ESPERAS 1,7 1,8% 92,5 744,0 651,5 % TIEMPO PROGRAMADO AVERIAS h h h h TIEMPO TOTAL Horas DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD TIEMPO NO PROGRAMADO Horas Horas Horas RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 80% 26,9% 90% MAYO 2012 100% Figura 16 OEE de máquina cortadora de flejes Fuente Autores 2012 51 0,68 0,6% h % 86 Kg % PRODUCCION CONFORME PRODUCCION NO CONFORME 94,7% 98,2% 40,6% % % % % UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD OEE CALIDAD 11,0 3,25 1,2 100,0% 51,2% % Tiempo Paro Descripción parada 0,0% 0,0 100,0% 0,3 20,0% 0,2 0,4 40,0% 0,4 Tiempo Paro. 60,0% 0,6 DISPONIBILIDAD DE PUENTE GRUA 80,0% CORTE DE ENERG IA 99,8% REUNION 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 0,8 RESTRICCIONES Descripción parada 99,3% ALMUERZOS Y DESCANSOS 0% 10% 8.236 Un 100,0% 97,5% % Tiempo Paro MANTTO PROGRAMADO SIN PROGRAMACIÓN 8.383 8.383 Un 8.383 Un 8.856 Un 16,0% 30% ESPERAS 40% 2,8% 5.3% 50% 14,8 2,1 80,6% 1,8 84,9% 1,4 24,0 92,0% % Tiempo Paro 0,9 90,7% 0,8 92,6% 0,6 94,1% 0,6 95,5% 96,8% Descripción parada CAJAS REDUCTORAS SIERRA 1,3 AVERIAS Descripción parada 88,4% FALLAS DE MAQUINA 75,3% Tiempo Paro. 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 15,7 38,7% % Tiempo Paro 0,5 0,5 97,9% 0,4 99,0% 0,4 100,0% 100,0% 0,8 RODILLOS CALIBRADO 96,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 60% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 21,9% CAMBIO ALISTAM VERIFICA REALINE FLEJE DE DEFECT CAMBIO CAMBIO CAMBIO IENTO R ACION CAMBIO EMPALM DESCAR LIMPIEZ SIERRA OS DE DE DE DE DE DIMENSI A DE DE RILADO DE E DE FERRA POR MATERI MONTAJ MARCAC REFEREN MAQUIN ONES DE EQUIPO MONTAJ CALIBRE FLEJE SECCION A PRIMA E TOTAL ION CIA ROTURA A PRODU E FOR O Tiempo Pa ro. 0 5 10 15 20 20% 40.6% 458.860 Kg 43,6% 100,0% 84,0% OBSERVACIONES: 70% INFORME OEE MÁQUINA FORMADORA 1 ‐ LÍNEA TUBERÍA 1,0 609,25 Tiempo Paro. 0 200 400 600 SIN PROGRAMACION 43,6% % 800 16,0% Kg PRODUCCION ESPERADA RENDIMIENTO 8.856 Kg PRODUCCION TOTAL 1,8% Kg % CHATARRA 147 1,0% 8.236 h Kg TIEMPO OPERATIVO 52,1 67,3 33,9% % h 40,5 h TIEMPO DE PAROS MÁQUINA RESTRICCIONES ESPERAS 26,1 21,9% 119,3 744,0 624,7 % TIEMPO PROGRAMADO AVERIAS h h h h TIEMPO NO PROGRAMADO Horas DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD TIEMPO TOTAL Horas Horas Horas RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 80% 33,9% 90% 100% 0,6% MAYO 2012 Figura 17 OEE máquina formadora 1 Fuente Autores 2012 52 48,5% 0,70 0,3% % h % 4.746 326 h Kg Kg % TIEMPO OPERATIVO PRODUCCION CONFORME PRODUCCION NO CONFORME 88,1% 91,2% 30,0% % % % % % UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD OEE CALIDAD SIN PROGRAMACIÓN 5.206 0% 19,00 1,5 1,5 99,4% 1,0 0,7 100,0% Descripción parada 100,0% 0,3 0,0% 0,4 0,0 52,4% 20,0% 0,2 % Tiempo Paro 40,0% 0,4 Tiempo Paro. 60,0% DISPONIBILIDAD DE PUENTE GRUA 99,9% 80,0% CORTE DE ENERG IA 1,3 99,7% 0,6 RESTRICCIONES Descripción parada 99,1% 0,8 98,9% 100,0% 95,2% 1,0 492,00 % Tiempo Paro 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 10% 4.746 Un 4.880 Un 4.880 Un 5.537 Un 36,1 27,4 CAMB CAMB IO DE IO DE RODIL MONT LOS AJE CALIB TOTAL RADO 20% 8,7 7,5 6,3 6,0 CALIB VERIFI RACIÓ CAMB CAR REALI N IO DE DIME NEACI RODIL SIERR NSION ON DE A POR LOS MONT ES DE DE ROTU PROD AJE SOLD RA O U AD 4,4 40% 50% 3,4 3,3 1,4 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,2 CAMB RECTI FLEJE IO O FICAD DESCA CAMB EMPA DILIGE BURIL CAMB INSTA CAMB O DE RRILA IO DE LME IO DE LACIO IO DE ESPIR NCIAR ADO RODIL DO FERRA MARC DE CALIB N REFER A REPO EXTER LOS RE SECCI ENCIA ACION FLEJE RTE NO HERR DESG ON AMIE AS FOR N ESPERAS ALIST AMIE NTO DE MAQ UINA 30% 8.8% 5.3% 13,8% 100,0% 17,0 3,7 3,5 1,7 1,6 1,5 1,4 0,8 0,3 BOMB CABEZ RODA A CALIBR CORTA MORD THERM RODILL NO A MIENT ADO DORA AZAS LUBRIC ATOOL OS SOLDA TURCA OS ACIÓN AVERIAS Descripción parada % Tiempo Paro 54,1% 65,8% 76,9% 82,3% 87,4% 92,1% 96,6% 99,2% 100,0% Tiempo Paro. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Descripción parada % Tiempo Paro 32,7% 57,6% 65,4% 72,3% 78,0% 83,5% 87,4% 90,5% 93,5% 94,8% 96,0% 96,9% 97,7% 98,5% 99,0% 99,4% 99,9%100,0% Tiempo Paro. 0 10 20 30 40 30.0% 37,3% 30,5% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 60% 70% 48,5% OBSERVACIONES: 69,5% INFORME OEE MÁQUINA FORMADORA 2 ‐ LÍNEA TUBERÍA ALMUERZ SIN DISPONIBIL DISPONIBIL OS Y CAPACITAC RELEVAND PROGRAM IDAD DE REUNION IDAD DEL IO N O DES CANSO ACION PERSONAL OPERARIO S Tiempo Paro. 0 200 400 600 30,5% 37,3% Kg PRODUCCION ESPERADA RENDIMIENTO 5.537 Kg PRODUCCION TOTAL 2,6% Kg % CHATARRA 134 6,3% 84,8 h 142,3 110,2 h TIEMPO DE PAROS MÁQUINA RESTRICCIONES ESPERAS 31,4 13,8% 227,1 744,0 516,9 % TIEMPO PROGRAMADO AVERIAS h h h h TIEMPO NO PROGRAMADO Horas DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD TIEMPO TOTAL Horas Horas Horas RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 80% 90% 100% 0,3% MAYO 2012 Figura 18 OEE máquina formadora 2 Fuente Autores 2012 53 37,0% 25,22 12,2% % h % 82,6% 96,3% 37,5% % % OEE CALIDAD 50,7% % Tiempo Paro Descripción parada 94,3% 100,0% 1,4 0,0% DISPONIBILIDAD DE PUENTE GRU A 0,0 11,0 20,0% 3,0 DISPONIBILIDAD DE CONSU MIBLES 40,0% 6,0 12,8 60,0% Tiempo Paro. 80,0% 9,0 RESTRICCIONES Descripción parada 6,2 100,0% 42,2 9,3 6,3 5,5 3,8 2,2 1,9 1,5 1,1 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,0 NO SOLDA 60,0% 3,0 BOMBA THERMA LUBRICA TOOL CIÓN 80,0% 4,0 % Tiempo Paro 37,1% 61,2% 1,9 0,6 91,0% 0,4 96,2% Descripción parada 83,2% 1,7 98,3% 0,2 100,0% 0,1 0,0% 0,0 2,9 20,0% 1,0 Tiempo Paro. 40,0% 2,0 EJES GUIA DE CORTAD SUPERIO SOLDAD BOMBA ORA RES URA 100,0% 5,0 AVERIAS Descripción parada % Tiempo Paro 55,2% 67,3% 75,5% 82,6% 87,7% 90,5% 93,0% 94,9% 96,3% 97,5% 98,4% 99,0% 99,5% 100,0% 100,0% Tiempo Paro. 0,0% 12,0 FALTA FLEJE CORTADO 16,77 98,8% PRUEB AS Y ENSAYOS VERIFIC CAMBI DISPON ALISTA REALIN SCARFI AR DILIGE IBILIDA CAMBI CAMBI O DE MIENT EACION DESCAR NG Y EMPAL DIMEN NCIAR D DE O DE O DE SIERRA O DE DE RILAMI ME D E FERRA BURIL ESPIRA SIONES REPOR HERRA MARCA CALIBR POR MAQUI MONTA ENTOS INTERN FLEJE TE E DE ROTUR MIENT CION NA JE O PRODU A O AS 20,0% 0,0% 40,0% 0 20,0% 60,0% 10 80,0% 60% 100,0% 50% 30 ESPERAS 40% 40 30% 50 CAMBI CAMBI O DE O DE RODILL MONTA OS JE CALIBR TOTAL ADO 20% 3.7% 5.3% 3,8% 40,0% 10% 37.5% 47,1% 100,0% 20 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 95,7% ALMUERZOS Y DESCANSOS 0% 4.746 Un 16.387 Un 17.023 Un 20.600 Un 27,8% 72,2% OBSERVACIONES: 70% 37,0% INFORME OEE MÁQUINA FORMADORA 3 ‐ LÍNEA TUBERÍA 15,0 514,00 % Tiempo Paro SIN PROGRAMACION Tiempo Paro. 0 200 400 SIN PROGRAMACIÓN 47,1% % % DISPONIBILIDAD 600 27,8% RENDIMIENTO 20.600 % 17.023 UTILIZACIÓN PRODUCCION ESPERADA 1,3% 227 2,4% un un PRODUCCION TOTAL PRODUCCION NO CONFORME un % 409 un % CHATARRA 16.387 un PRODUCCION CONFORME 97,5 h h TIEMPO DE PAROS MÁQUINA 109,6 76,5 h TIEMPO OPERATIVO RESTRICCIONES ESPERAS 7,8 3,8% 207,1 744,0 537,0 % TIEMPO PROGRAMADO AVERIAS h h h h TIEMPO TOTAL Horas DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD TIEMPO NO PROGRAMADO Horas Horas Horas RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 80% 90% 12,2% MAYO 2012 100% Figura 19 OEE máquina formadora 3 Fuente Autores 2012 54 25,1% 2,67 1,1% % h % 19.549 305 un un % PRODUCCION CONFORME PRODUCCION NO CONFORME 31,2% 66,0% 88,0% 95,7% 55,5% un % % % % % UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD OEE CALIDAD RENDIMIENTO 19,00 CORTE DE ENERG IA Descripción parada 100,0% 0,2 0,0% 0,0 2,5 20,0% 3,0 93,7% 40,0% 6,0 % Tiempo Paro 60,0% Tiempo Paro. 80,0% 9,0 FALTA FLEJE CORTADO 100,0% 1,1 REUNION 12,0 RESTRICCIONES Descripción parada 99,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 96,1% ALMUERZOS Y DES CANSOS 0% 10% 19.549 Un 20.437 Un 20.437 Un 23.226 Un 10,7 9,9 66,3% 4,3 73,5% 3,3 2,9 84,1% 2,6 88,6% 1,6 91,4% AVERIAS 1,4 1,3 1,0 97,7% 0,6 0,5 0,3 13,0 72,5% % Tiempo Paro 83,7% 2,0 0,8 98,6% Descripción parada 94,2% 1,9 100,0% 0,3 0,0% Tiempo Paro. 20,0% 0,0 40,0% 1,0 2,0 60,0% CABEZA TURCA 99,6% 100,0% 80,0% 98,7% 3,0 OSC TK W TEMP 96,0% 4,0 93,8% 100,0% BOMBA Descripción parada 79,1% THERMATOO CORTADORA L 49,2% 5,0 18,0 0,0% 30,9% 20,0% % Tiempo Paro 40,0% 0 Tiempo Paro. 60,0% 10 DISPONI CAMBIO CAMBIO CALIBRA ALISTA FLEJE O DE CAMBIO BILIDAD CIÓN MIENTO LIMPIEZ DESCAR DESCAR EMPAL CAMBIO DE INSTALA DE SIERRA DE RILADO FERRA RILAMIE ME D E DE A DE ESPIRA RODILL CION MARCA HERRA POR OS DE MAQUI EQUIPO SECCIO NTOS FLEJE CALIBRE HERRA CION MIENTA ROTURA SOLDAD NA N FOR S MIEN O 80,0% 60% 20 50% 100,0% ESPERAS 40% 4.3% 30 30% 70% 7,7% OBSERVACIONES: 68,8% 5.3% 40 CAMBIO DE MONTA JE TOTAL 20% 55.5% 66,0% 100,0% 50 31,2% INFORME OEE MÁQUINA FORMADORA 4 ‐ LÍNEA TUBERÍA 15,0 492,00 % Tiempo Paro SIN PROGRAMACION Tiempo Paro. 0 200 400 SIN PROGRAMACIÓN 20.437 23.226 un PRODUCCION TOTAL PRODUCCION ESPERADA 600 2,9% CHATARRA un % 583 1,5% 153,0 h h TIEMPO OPERATIVO 78,9 58,3 h TIEMPO DE PAROS MÁQUINA RESTRICCIONES ESPERAS 18,0 7,7% 231,9 744,0 512,1 % TIEMPO PROGRAMADO AVERIAS h h h h TIEMPO NO PROGRAMADO Horas DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD TIEMPO TOTAL Horas Horas Horas RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 80% 25,1% 90% 100% 1,1% MAYO 2012 Figura 20 OEE máquina formadora 4 Fuente Autores 2012 55 11,8% h % 12.832 102 un un % PRODUCCION CONFORME PRODUCCION NO CONFORME 99,2% 77,5% % % % % DISPONIBILIDAD OEE CALIDAD 79,9% % Tiempo Paro Descripción parada 0,0% 100,0% 4,5 20,0% 0,0 18,0 40,0% 3,0 Tiempo Paro. 60,0% 6,0 FALTA DE TUBERIA 80,0% 100,0% 9,0 DISPONIBILIDAD DE PUENTEGRU A 100,0% 0,1 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 12,0 RESTRICCIONES Descripción parada 99,2% 4,2 DISPONIBILIDAD DE CAMBIO DE TURNO PERS ONAL 0% 10% 12.832 Un 100,0% 96,2% % Tiempo Paro 17,02 ALMUERZOS Y DES CANSOS SIN PROGRAMACIÓN 12.934 12.934 Un 12.934 Un 14.082 Un 25,6% CAMBIO DE MONTAJE LIMPIEZA DE EQUIPO CAMBIO DE TAPONES 60% 2,4 40,6% Tiempo Paro. % Tiempo Paro 0,0 0,2 0,4 59,2% 1,1 Descripción parada 75,8% 1,0 86,5% 0,6 96,1% 0,6 100,0% 0,2 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 0,6 RECARGA D E TANQUES 50% 100,0% ESPERAS 40% 0,8 CAMBIO DE REFERENCIA 30% 1,0 ALISTAMIENTO DE MAQUINA 20% 77.5 85,1% 100,0% 74,4% OBSERVACIONES: 70% INFORME OEE MÁQUINA BANCO DE PRUEBA 1 ‐ LÍNEA TUBERÍA 15,0 532,60 Tiempo Paro. 0 200 400 600 SIN PROGRAMACION 91,8% % UTILIZACIÓN 800 25,6% 85,1% un PRODUCCION ESPERADA RENDIMIENTO 14.082 un PRODUCCION TOTAL Horas 0,0% un % CHATARRA 0 0,8% 161,7 h h TIEMPO OPERATIVO 28,4 3,1% 22,50 % 5,9 h TIEMPO DE PAROS MÁQUINA RESTRICCIONES ESPERAS 0,0 0,0% 190,1 744,0 553,9 % TIEMPO PROGRAMADO AVERIAS h TIEMPO NO PROGRAMADO h h h TIEMPO TOTAL Horas DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD Horas RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 80% 0.8% 8.2% 90% 0,0% 3,1% 11,8% MAYO 2012 100% Figura 21 OEE máquina banco de prueba Fuente Autores 2012 56 11,6% 3,72 2,4% % h % 23.533 281 un un % PRODUCCION CONFORME PRODUCCION NO CONFORME 20,8% 82,6% 96,2% 98,6% 78,4% un % % % % % UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD OEE CALIDAD RENDIMIENTO 97,3% Descripción parada 100,0% % Tiempo Paro 0,0% 3,7 0,0 SILENCIADOR 20,0% 1,0 Tiempo Paro. 40,0% 2,0 100,0% 60,0% 99,9% 0,6 80,0% 99,5% 2,2 3,0 RESTRICCIONES Descripción parada 13,00 4,0 94,6% 16,1 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 91,0% % Tiempo Paro 20,67 PRUEB AS Y ENSAYOS 0% 10% 23.553 Un 23.857Un 23.857 Un 24.809 Un 20,8% 5,0 9,0 50,5% Tiempo Paro. % Tiempo Paro AVERIAS % Tiempo Paro Tiempo Paro. 0,0 1,0 2,0 3,0 65,6% 3,3 Descripción parada 100,0% 1,8 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 0,0% 20,0% 4,0 100,0% 0,5 CAMBIO DE REFERENCIA 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 60% 100,0% STEAM KNIFE 97,4% 0,7 RECARGA DE TANQUES 50% 5,0 93,7% 1,3 INTRODUCTORES 40% Descripción parada 86,2% 1,5 TUBO ATRAPADO ESPERAS SILENCIADOR 78,1% ALISTAMIENTO DE MAQUINA 30% CAMBIO DE MONTAJE 0 2 4 6 8 10 20% 74.8% 82,6% 100,0% 79,2% OBSERVACIONES: 70% INFORME OEE MÁQUINA GALVANNIZADORA ‐ LÍNEA TUBERÍA 5,0 534,00 DISPONIBILI ALMUERZOS SIN CAPA CITACI SIN PEDIDOS Y DAD DE PROGRAMA ON DE CLIENTES PERS ONAL DES CANSOS CIO N Tiempo Paro. 0 200 400 SIN PROGRAMACIÓN 23.857 24.809 un PRODUCCION TOTAL PRODUCCION ESPERADA 600 0,2% CHATARRA un % 43 1,2% 127,1 h h TIEMPO OPERATIVO 26,7 17,9 h TIEMPO DE PAROS MÁQUINA RESTRICCIONES ESPERAS 5,1 3,3% 153,8 740,3 586,5 % TIEMPO PROGRAMADO AVERIAS h h h h TIEMPO NO PROGRAMADO Horas DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD TIEMPO TOTAL Horas Horas Horas RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 80% 1.4% 3.8% 3,3% 90% 11,6% 100% 2,4% MAYO 2012 Figura 22 OEE máquina galvanizadora de tubería Fuente Autores 2012 57 26,7% h % 20.024 20 un un % PRODUCCION CONFORME PRODUCCION NO CONFORME 69,2% 66,9% 99,5% 46,0% % % % % % OEE CALIDAD 34,1 46,3% Tiempo Paro. % Tiempo Paro 0,0 10,0 20,0 30,0 EMPAQUE Y ALMACENAMIENT O 80,0% 40,0 374,75 % Tiempo Paro 0 100 200 300 Tiempo Paro. RENDIMIENTO DISPONIBILIDAD UTILIZACIÓN SIN PROGRAMA CIO N 37,1% un 22,25 95,7% 23,9 6,0 87,0% Descripción parada 78,8% 18,50 99,9% 1,3 REUNION 93,9% 5,1 DISPONIBILIDAD DE PUENTEGRUA 99,6% DISPONIBILIDAD DE MONTACARGA RESTRICCIONES Descripción parada FALLA DE SERVICIOS 90,9% 51,0 DISPONIBILI ALMUERZOS SIN PEDIDOS Y DAD DE DE CLIENTES PERS ONAL DES CANSOS SIN PROGRAMACIÓN 20.123 30.099 un PRODUCCION TOTAL PRODUCCION ESPERADA 400 0,4% CHATARRA un % 79 0,1% 190,8 h h TIEMPO OPERATIVO 85,0 4,1% 73,58 % 11,4 h TIEMPO DE PAROS MÁQUINA RESTRICCIONES ESPERAS 0,0 0,0% 275,8 744,0 468,2 % TIEMPO PROGRAMADO AVERIAS h h h h TIEMPO TOTAL Horas DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO TIEMPO NO PROGRAMADO Horas 100,0% 4,5 FALTA DE TUBERIA 100,0% 0,4 CAPACITACI ON 0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 10% 20.024 Un 20.123 Un 20.123 Un 30.099 Un 46.0 30% 40% 4,6 40,1% Tiempo Paro. % Tiempo Paro 0,0 1,0 2,0 CAMBIO DE BANDA POR ROPTURA O PERDIDA DE FILO 4,4 78,8% 1,3 89,8% Descripción parada 0,8 97,1% 0,3 100,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 3,0 100,0% 60% 33.1% 4,0 CAMBIO DE REFERENCIA 50% 0.5% 100,0% 5,0 SOLTARSE TUBERIA ESPERAS 69,2% DEFECTOS D E MATERIA LIMPIEZA DEL EQUIPO PRIMA 20% 37,1% OBSERVACIONES: 70% 0,0% 4,1% 62,9% INFORME OEE MÁQUINA CORTADORA 1 ‐ LÍNEA TUBERÍA Horas CALIDAD RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 80% 26,7% 90% MAYO 2012 100% Figura 23 OEE máquina cortadora tubería Fuente Autores 2012 58 0,6% 29,7 16,8% 45,58 25,8% % h % h % 8.894 34 un un % PRODUCCION CONFORME PRODUCCION NO CONFORME 76,4 h TIEMPO OPERATIVO 91,1% 99,4% 51,4% % % % % % UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD OEE CALIDAD 90,3% % Tiempo Paro Descripción parada 96,9% 3,0 100,0% 1,4 0,0% 0,0 41,2 20,0% 10,0 Tiempo Paro. 40,0% 20,0 DISPONIBILIDAD DE PUENTEGRUA 60,0% FALLA DE SERVICIOS 80,0% 30,0 RESTRICCIONES Descripción parada 5,5 100,0% 40,0 EMPAQUE O ALMACENAMIENTO S 12,92 99,0% DISPONIBILIDAD DE PERS ONAL 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 96,8% ALMUERZOS Y DESCANSOS 0% 10% 8.894 Un 8.950 Un 8.950 Un 9.829 Un 23,8% % Tiempo Paro Tiempo Paro. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 37,8% % Tiempo Paro 64,4% LIMPIEZA DE EQUIPO 96,1% 3,7 100,0% Descripción parada 1,1 TORNILLO DE GRADUACION AVERIAS Descripción parada 83,5% 5,7 100,0% 1,2 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 0,0% 7,9 20,0% 0 11,2 40,0% 3 Tiempo Paro. 60,0% 6 RECALIBRACION DE MONTAJE 80,0% 60% 9 DEFECTOS D E MATERIA PRIMA 50% 100,0% ESPERAS 40% 12 CAMBIO DE REFERENCIA 30% 0.4% 8.9% 0,6% 15 AFILAR O CAMBIAR PEINES POR DESGASTES 20% 51.4% 56,8% 100,0% 70% OBSERVACIONES: 16,8% 76,2% INFORME OEE MÁQUINA ROSCADORA 2 ‐ LÍNEA TUBERÍA 50,0 548,75 % Tiempo Paro 8.950 SIN PROGRAMACIÓN SIN PROGRAMACION Tiempo Paro. 0 200 400 600 23,8% 56,8% un PRODUCCION ESPERADA RENDIMIENTO 9.829 un PRODUCCION TOTAL 0,2% un % CHATARRA 22 0,4% 100,4 h TIEMPO DE PAROS MÁQUINA RESTRICCIONES ESPERAS AVERIAS 1,1 h h TIEMPO PROGRAMADO 176,8 h 744,0 567,2 h TIEMPO NO PROGRAMADO Horas DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD TIEMPO TOTAL Horas Horas Horas RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 80% 25,8% 90% MAYO 2012 100% Figura 24 OEE máquina roscadora Fuente Autores 2012 59 3.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN De acuerdo al cálculo del OEE se elaboró la siguiente tabla de resultados con los indicadores para cada máquina; en el periodo evaluado mayo de 2012, no trabajaron los equipos Banco de prueba 2, Cortadora 2 y Roscadora 1 por motivos de programación debido a escasez de materia prima. Para el cálculo del OEE de la línea se utilizó la media geométrica ya que es el tipo de medida de tendencia central que mejor se adapta por manejar valores inferiores a 1. Adicionalmente se utilizó el Diagrama de Pareto para analizar las pérdidas de tiempo en sus respectivos grupos. Tabla 12 Resultados Indicadores OEE CORTEFLEJE FORMADO FORMADO FORMADO FORMADO BANCO CORTE ROSCADO 1 2 3 4 1 GALVANIZADO 1 2 LÍNEA DISPONIBILIDAD 33.2% 43.6% 37.3% 47.1% 66.0% 85.1% 82.6% 69.2% 56.8% 55.0% RENDIMIENTO 59.6% 94.7% 88.1% 82.6% 88.0% 91.8% 96.2% 66.9% 91.1% 83.4% CALIDAD 97.6% 98.2% 91.2% 96.3% 95.7% 99.2% 98.6% 99.5% 99.4% 97.3% OEE 19.3% 40.6% 30.0% 37.5% 55.5% 77.5% 78.4% 46.0% 51.4% 44.6% Fuente Autores 2012 Cortadora de fleje: Las pérdidas que más afectan el proceso en este equipo son las Esperas 38.1% y las Restricciones de Línea 26.9%, en la parte de Esperas las paradas más frecuentes y con mayor duración son las correspondientes a Enhebrado y Cambio de montaje las cuales son inherentes al proceso; en Restricciones de Línea son Zunchar fleje y Disponibilidad de Montacargas; la siguiente perdida más representativa es en la velocidad debido a la calidad del material y a los tamaños de las bobinas ya que si la bobina es menos pesada debido al ancho el corte longitudinal se demora el mismo tiempo que un rollo de mayor ancho. Formadora 1: En esta formadora las mayores pérdidas se obtuvieron en Esperas 33.9% y Averías 21.9 %, en la primera parte Defectos de Materia Prima aparece debido a que actualmente se está recuperando material por la escasez que hay en el mercado y los cambios de montaje son inherentes al proceso; las averías están constituidas en su mayor parte por daño en el Alimentador. 60 Formadora 2: Las esperas 48.5% son la pérdida que marca la disminución de la disponibilidad en esta máquina representadas por Cambios de montaje y Cambios de Rodillos de Calibrado, en este caso ambas paradas están relacionadas con los Cambios de referencia; las averías cuentan con 13.8% debido en gran parte a fallas en los rodillos de formado. Formadora 3: Cambios de montaje y Cambios de Rodillos de Calibrado (inherentes al proceso) correspondientes a esperas 37.0% son las mayores pérdidas en este equipo junto con 12.2% de Falta de fleje cortado en Restricciones de línea está última parada se atribuye a errores en el programación de producción. Formadora 4: En esta formadora la mayor pérdida se presenta en la Disponibilidad la cual se ve afectada en las Esperas 25.1% por Cambio de montaje, Fleje descarrilado, cambio de ferra y en averías 7.7% por fallas en el Thermatool; el fleje descarrilado se debió a que en algunas ocasiones la materia prima presenta defecto y la velocidad se debe reducir si se pasa por alto este paso se obtendrá tal consecuencia. Banco de prueba 1 Las Restricciones de línea 11.8% son la mayor pérdida en este equipo por Disponibilidad de puente grúa, esto ocurrió ya que uno de los puente grúa que presta servicio a la línea se encontraba en mantenimiento. Galvanizadora La pérdida más representativa se encuentra en las Esperas 11.6% marcada notablemente por Cambio de montaje el cual es inherente al proceso y ocurre con cierta frecuencia. Cortadora de Tubería 1 La Disponibilidad se ve seriamente afectada en las Restricciones de línea 26.7% por Empaque y almacenamiento y Falla de servicios en este caso falta de aire por arreglos en el sistema Neumático de la sección. La otra pérdida importante es en la velocidad según la trazabilidad realizada se debió a que se adjudicaron operarios de otras líneas por lo cual no contaban con la suficiente experiencia para mantener la velocidad constante. 61 Roscadora 2 En esta roscadora las pérdidas más representativas están en las Esperas 16.8% y en las Restricciones de línea 25.8%, El empaque o almacenamiento en esperas y Afilar o cambiar peines junto con cambio de referencia en restricciones son inherentes al proceso. Al comparar el resultado del OEE entre todas las máquinas de la línea se encuentran grandes diferencias ya que se tienen valores entre 19.3% y 78.4%, estos valores inevitablemente se ven afectados por el tipo de tecnología, el proceso y los métodos que se utilizan en cada equipo. Un aspecto importante a destacar es que la Disponibilidad se ve seriamente afectada en casi todos los equipos repercutiendo notablemente en el resultado del OEE, esto se visualiza claramente en la figura 23. Si vemos el comportamiento de la curva de Disponibilidad y el de la curva del OEE se observa que tienen un comportamiento muy similar, lo cual muestra que el indicador OEE está influenciado directa y proporcionalmente por el de la Disponibilidad. Figura 25 Indicadores OEE por máquina Fuente Autores 2012 Teniendo en cuenta los resultados anteriores se hace necesario revisar un poco más afondo el indicador de Disponibilidad, lo cual se puede ver en el siguiente gráfico aunque no existe un comportamiento 100% definido si se observa 62 claramente que factores que más influye son las Esperas y las Restricciones de línea, investigando más afondo se encontró que las paradas de Esperas son relacionadas con Cambios de montaje y las paradas de Restricciones de línea son relacionadas con el empaque lo cual nos lleva a que se deben revisar la tecnología y los métodos actuales. Figura 26 Indicadores de Disponibilidad Fuente Autores 2012 Los rendimientos Obtenidos se ven afectados notablemente por la calidad de los materiales utilizados y se encontró adicionalmente que la introducción de personal sin la debida capacitación a los respectivos procesos hace que la velocidad de los equipos se tenga que reducir. Aunque la calidad es el factor que menos afecta el resultado del OEE es necesario hacer una revisión más profunda de los valores de chatarra y no conforme con énfasis en la sección de formado, en las máquinas: Formadora 2, Formadora 3 y Formadora 4 ya que es allí donde se presentan los más altos valores de no conformidad. 63 4 PLANTEAMIENTO DE OPCIONES DE MEJORA De acuerdo con el análisis de los resultados Obtenidos del OEE en la línea Tubería se encontraron diversas oportunidades de mejora debido a que existe un problema común en la mayoría de los equipos el cual es demasiado tiempo en los cambios de referencia, para ello se buscó una herramienta que nos permitiera reducir los tiempos. La herramienta más adecuada para este caso es el SMED Single Minute Exchange of Die o en español Cambios de Herramientas en Diez Minutos, la cual nos permitirá alcanzar resultados inmediatos en nuestra línea de producción en cuanto a competitividad productividad y rentabilidad del negocio. Como su título lo indica consiste en reducir los cambios de herramientas o formato en tan solo diez minutos esto se ogra realizando una serie de pasos: Primero: Determinar las actividades y los tiempos actuales, consiste en definir específicamente cuales son las actividades que se están haciendo en los cambios de montaje y tomarles los respectivos tiempos. Segundo: Separar las operaciones internas y externas, existen operaciones que se pueden realizar antes de detener la máquina como por ejemplo tener las herramientas listas y no ir a buscarlas mientras está detenido el equipo, estas operaciones se llaman externas, se deben separar de las internas que son por ejemplo un troquel, ya que este no se puede cambiar mientras la máquina esté cortando. Tercero: Análisis de operaciones y conversión de la mayor cantidad posible de operaciones Internas en externas Cuarto: Aplicar las 4 primeras S’s con el fin de Seleccionar, ordenar, asear y estandarizar el lugar de trabajo y así disminuir desperdicios. Quinto: Análisis de los cambios realizados y su impacto en el tiempo de cambio de montaje. Con la implementación de SMED se pueden lograr reducciones de un 50% para este caso vamos a contemplar un 40% de mejora en los tiempos de cambio de montaje, de tal forma que podamos llegar a reducir los inventarios, aumentar la flexibilidad y capacidad del proceso, incrementar la competitividad y brindar un mejor servicio a nuestro mercado externo. 64 Para las averías se debe manejar el principio de cero (0) Fallas ya que si se desarrolla un programa de mantenimiento bien estructurado puede llegar a ser posible, para ello es recomendable implementar Indicadores básicos típicos de desempeño con el fin de medir y generar trazabilidad a los problemas existen para aprovechar las oportunidades de mejora en esta área. . . . 1 En los problemas relacionados con el empaque y la alimentación se recomienda realizar a fondo un estudio de tiempos y movimientos con el fin de atacar pequeños problemas existentes en cada proceso. Adicional a ello se debe considerar con datos históricos la posibilidad de realizar una inversión fuerte en tecnología de punta para automatizar algunos procesos ya que se poseen máquinas con más de cincuenta años de funcionamiento tal es el caso de la cortadora de fleje o las formadoras de tubería que tienen entre 25 y 35 años de funcionamiento. Al aplicar estos resultados encontraremos objetivos como implantar la eficacia dentro de la línea y en todos los procesos de producción de la compañía, siempre buscando eliminar aquellas actividades que no aportan valor añadido y en cambio si aquellas que nos generan valores tangibles tanto a nosotros como a nuestro medio ambiente externo, como la descripción básica de Lean Manufacturing. Además que se ha demostrado que lo que no se mide no se controla y que cada vez que se descubre algún tipo de desperdicio se encuentra una oportunidad de mejora la cual nos llevara a atacarla y a buscar ahorrar y disminuir costos. 65 5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS Teniendo en cuenta los planteamientos del anterior capítulo y haciendo los respectivos cálculos en la Disponibilidad los resultados esperados serían los siguientes: Figura 27 Cálculos esperados con planteamiento de mejoras Mejora SMED CORTEFLEJE FORMADO 1 FORMADO 2 FORMADO 3 FORMADO 4 GALVANIZADO ROSCADO 2 PROYECCION 5.20 6.56 28.48 21.32 9.00 3.80 7.68 82.04 5.6% 5.5% 12.5% 10.3% 3.9% 2.5% 4.3% Mejora Mejora Mejora Cant Salario Recuperación Mantenimiento Disponibilidad OEE Oper (ANEXO I) Salarial 1.68 1.8% 7.4% 4.3% 3 $ 3,819,243.00 $ 165,308.12 26.10 21.9% 27.4% 25.5% 4 $ 5,092,324.00 $ 1,296,355.81 31.42 13.8% 26.4% 21.2% 4 $ 5,092,324.00 $ 1,079,324.34 7.82 3.8% 14.1% 11.2% 4 $ 5,092,324.00 $ 570,085.56 17.95 7.7% 11.6% 9.8% 4 $ 5,092,324.00 $ 498,081.68 5.08 3.3% 5.8% 5.5% 2 $ 2,546,162.00 $ 139,510.85 1.08 0.6% 5.0% 4.5% 2 $ 2,546,162.00 $ 114,169.98 91.14 10.3% 8.4% $ 3,862,836.34 Fuente Autores 2012 Teniendo en cuenta la cantidad de operarios en cada máquina, la asignación salarial promedio y el porcentaje de mejora de la disponibilidad se puede proyectar una recuperación salarial de casi cuatro millones de pesos debido a que las mejoras propuestas recuperan el tiempo perdido no solo de la máquina si no de factor humano que allí está asignado. Adicional a ello es necesario considerar el efecto inflacionario para el presente año el cual la meta es 3.0% y adicional a ello que en la última década el salario mínimo ha ganado poder adquisitivo, por ejemplo en el año anterior ganó 1.45% sobre la inflación de 2011, para este año podemos asumir un comportamiento similar (ver Figura 28), lo que quiere decir que el la recuperación salarial proyectada sería al finalizar el año 4.45% adicional, equivalente a $171.896.22 para un total de $4.034.732.56. Figura 28 Evolución Inflación 2012 Enero 110,05 Variación anual 3,54% Febrero 110,72 Marzo Abril Período Mayo 144,3 Variación anual 3,44% 3,55% Junio 144,42 3,20% 110,85 3,40% Julio 144,39 3,03% 111,00 3,43% Agosto 144,45 3,11% IPC Período IPC FUENTE Inflacion.com.co [en línea] http://inflacion.com.co/inflacion-2012-colombia.html [citado en Septiembre 9 2012] 66 CONCLUSIONES Se definió la capacidad instalada de cada máquina involucrada en el proceso, haciendo un muestreo y aplicando distribuciones de frecuencia, para obtener los datos necesarios para la formulación de las metas del OEE. Se recopiló la información necesaria para el cálculo del OEE, a través de formatos de paros donde el operario consignaba los inconvenientes que se presentaban en la jornada laboral, con esa información se estableció las fallas más frecuentes en el proceso. (ver anexo H) Al realizar el cálculo del OEE se encontraron porcentajes desde el 19.3% hasta el 78.4%, que muestran la influencia que tiene la tecnología y los métodos utilizados en el proceso productivo; puesto que la falta de tecnología de punta hace que alcanzar el nivel Word Class, sea más difícil. Se pudo determinar que el cambio de montaje es la causa más común en las pérdidas de tiempo de la línea productiva, puesto que esta operación es realizada de forma manual, lo que hace más dispendiosa dicha labor. Se realizó el planteamiento de las opciones de mejora con las que se pretende disminuir los tiempos muertos en la línea, teniendo en cuenta que están sujetas a la aprobación de la alta dirección dela compañía y por tanto la implementación queda en espera de dicha decisión. Se realizó la simulación aplicando las mejoras propuestas, obteniendo un mejoramiento 8.4% en el OEE de la línea, y realizando la ponderación con el salario y la cantidad de operarios en cada máquina se obtendría una recuperación salarial de $3.862.836 en el periodo. 67 ANEXO OS Anexo A A. Formato de e paros 68 1 11 12 121 122 123 FALLAS DE PROCESO Desprenderse Pega Descarrilamientos Fleje descarrilado seccion formado Fleje descarrilado seccion calibrado Fleje descarrilado en acumulador o tambores 216 CORTADORA 2161 Cajas reductora sierra 2162 Cremallera 2163 Couplin 2164 Banderola 2166 Mordazas 2167 Expulsor del tubo 2168 Volante 2169 Correas 2160 Polea 217 SIST.REFRIGERACIÓN 2171 Bomba 215 CABEZA TURCA 2151 Rodamientos 2152 Rodillos 2153 Bastidor 3 RESTRICCIONES DE LINEA 31 Falla servicios 311 Corte de energia 312 Corte de agua 313 Falta de suministro de aire 314 Iluminacion 226 CORTADORA 2261 Motor tornillo 22611 Control mandos 22612 Control fuerza 2262 Motor cremallera 22621 Control mandos 22622 Control fuerza 2263 Motor sierra 22631 Control mandos 22632 Control fuerza 227 SIST.REFRIGERACIÓN 2271 Mandos 2272 Fuerza 247 SIST.REFRIGERACIÓN 237 SIST.REFRIGERACIÓN 4 ESPERAS Y DEMORAS 40 Alistamiento de maquina 41 Cambio de referencia 410 Cambio de Calibre 411 Cambio de montaje total 412 Cambio Rodillos calibrado (parcial o total) 246 CORTADORA 2461 Bomba 2462 Valvula 2463 Manguera 2464 Piston 236 CORTADORA 2361 Drive tornillo 2362 Drive cremallera 2363 Drive sierra 5 51 52 53 54 55 244 CALIBRADO 2441 Bomba lubricacion 234 CALIBRADO 2341 Drive 2342 PLC 224 CALIBRADO 2241 Motor calibrado 2242 Control mandos 2243 Control fuerza SIN PROGRAMACION Sobre capacidad Mtto programado Sin pedidos de clientes Almuerzos y Descansos Diponibilidad personal 257 SIST.REFRIGERACIÓN 256 CORTADORA 2561 Piston mordaza 2562 Manguera 254 CALIBRADO 253 SOLDADURA 252 FORMADO 251 ALIMENTADOR 267 SIST.REFRIGERACIÓN 266 CORTADORA 264 CALIBRADO 263 SOLDADURA 262 FORMADO 261 ALIMENTADOR 26 PANEL VIEW MAQUINA: FORMADORAS 25 DISPOSITIVO NEU 242 FORMADO 2421 Bomba lubricacion 214 CALIBRADO 2141 Calibrado cajas reductoras 21411 Ejes superiores 214111 Rodamiento lado motor Der. 214112 Rodamiento lado operador 21422 Ejes inferiores 214221 Rodamiento lado motor Izq. 214222 Rodamiento lado operador 2144 Rodillos calibrado 232 FORMADO 2321 Drive 2322 PLC 241 ALIMENTADOR 233 SOLDADURA 243 SOLDADURA 2331 Thermatool 2431 Bomba destilada 2332 Variacion de voltaje 2333 Pistola metco 2334 No Suelda 222 FORMADO 2221 Motor formado 2222 Control mandos 2223 Control fuerza 212 FORMADO 2121 Cajas reductoras 21211 Eje superior 212111 Rodamiento lado motor Der. 212112 Rodamiento lado operador D 21212 Eje inferior 212121 Rodamiento lado motor Izq. 212122 Rodamiento lado operador I 2123 Rodillo identificación 2124 Rodillos formado 231 ALIMENTADOR 23 DISPOSITIVO ELECTRONICO 24 DISPOSITIVO HIDRAULICO LINEA: TUBERIA 213 SOLDADURA 223 SOLDADURA 2131 Enrollador de viruta 2231 Espira 2132 Cambio rodamiento 2232 Thermatool 2133 Pistola metco 22321 Osc tk w temp 2134 Rodillos de soldadura mal rectificados 2233 Pistola metco 2135 Guia de soldadura 221 ALIMENTADOR 2211 Motor 2212 Control mandos 2213 Control fuerza 22 DISPOSITIVO ELECTRICO FORMATO SABANA DE PAROS 211 ALIMENTADOR 2111 Acumulador 21111 Guaya 21112 Tambores 2112 Winche 2113 Mandril 21131 Mecanismo de giro 2114 Mesa de empalme de fleje 21 DISPOSITIVO MECANICO 2 FALLAS DE MAQUINA FALLA MAQUINA Anexo B Formato de paros máquina formadora 69 70 1 13 14 15 16 FECHA LINEA: TUBERIA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO CONTROL DE CAMBIOS RESTRICCIONES DE LINEA 4 ESPERAS Y DEMORAS Falta fleje cortado 413 Cambio de Marcacion (Rodillo identificacion) Lluvia o inundacion 414 Calibración Rodillos de Soldadura Parada por Empaque y/o Almacenamiento 415 Diligenciar reporte Disponibilidad de consumibles 42 Cambio o instalacion herramientas 420 Calibración de parametros (Hace referencia a la inexistencia de gases para 421 Burilado externo Metco, Buriles,Spiras,Ferras,Agua destilada,Ace soluble o ABC,Sierras, etc…) 422 Scarfing y buril interno 36 Manipulacion y manejo 424 Ferra 361 Disponibilidad de montacarga 426 Empalme fleje 362 Disponibilidad de puente grua 427 Instalar aceitador 428 Pistola Metco y consumibles 429 Cambio de Espira 43 Rectificado rodillos desgastados 44 Mantenimiento preventivo 45 Disponibilidad de herramientas 451 Disponibilidad Pulidora 452 Disponibilidad Equipo de soldadura 46 Disponibilidad de repuesto 47 Verificar dimensiones de producto 48 Limpieza de equipo 49 Disponibilidad del electromecanico FORMATO SABANA DE PAROS 3 32 33 34 35 SECCIÓN FALLAS DE PROCESO Cambio de sierra por rotura o perdida de filo Cambio de cuchilla por rotura o perdida de filo Realineacion de montaje Defectos materia prima SIN PROGRAMACION 551 Disponibilidad de operario 552 Relevando 553 Disponibilidad de soldador 554 Capacitación 555 Reunion 56 Escaces materia prima 57 Cambio de turno 58 Pruebas y Ensayos 5 PÁGINAS MODIFIC MAQUINA: FORMADORAS 2 FALLA MAQUINA 14 15 16 17 1 11 12 13 223 Cuchillas 2231 motor 22311 control mandos 22312 control fuerza 224 Recolector borde s 225 Enrrollador 2241 motor 2242 control mandos 2243 control fuerza 213 Cuchillas 2131 cuchilla dañada 2132 caucho dañado 2133 caja reductora 2134 cardanes 2135 overuning 214 Recolector borde s 2141 tambores 2142 clutch 2143 cadena 215 Enrrollador 2151 ruptura tornillo central 2152 uñas 3 RESTRICCIONES DE LINEA 31 Falla servicios 311 Corte de energia 312 Corte de agua 313 Falta de suministro de aire 314 Iluminacion 32 Zunchar fleje 33 Lluvia o inundacion 34 Manipulacion y manejo 341 Disponibilidad de montacarga 342 Disponibilidad de puente grua 35 Disponibilidad de consumibles (Hace referencia a la inexistencia de gases para óxicorte) 33 Lluvia o inundacion 34 Almacenamiento 35 Manipulacion y manejo 351 Disponibilidad de montacarga 222 Carro porta rollo 2221 motor 22211 control mandos 22212 control fuerza 212 Carro porta rollo 2121 cadena 2122 ruedas FALLAS DE PROCESO Defectos materia prima Perdida de tensión fleje Descarrilamientos 131 Descarrilamiento de fleje 132 Decarrilamiento sobrantes Deshenebrado de fleje Fleje enredado en cuchillas Cuchillas sin filo Ruptura de cuchillas 221 Des enrrollador 2211 motor 22111 control mandos 22112 control fuerza 22 DISPOSITIVO ELECTRICO LINEA: TUBERIA 4 ESPERAS Y DEMORAS 40 Mantenimiento Preventivo 41 Cambio de referencia 410 Cambio de Calibre 411 Cambio de montaje total 42 Cambio o instalacion herramientas 421 Separadores de corte 422 Separadores de enrollado 423 Calibración de Parametros 43 Cambio de rollo 431 Pelar Rollo 432 Enhebrado 44 Manejo de información 441 Diligenciar reporte 45 Verificar dimensiones de producto 46 Disponibilidad de repuesto 47 Disponibilidad del electromecanico 48 Limpieza de equipo 49 Disponibilidad de soldador 235 Enrrollador 234 Re colector bordes 233 Cuchillas 232 Carro porta rollo 231 De senrrollador 23 DISPOSITIVO ELECTRONICO FORMATO SABANA DE PAROS 211 Des enrollador 2111 Ruptura tornillo central 2112 Uñas 21 DISPOSITIVO MECANICO FALLA MAQUINA 245 Enrrollador 2451 bomba 2452 valvula 2453 piston 244 Recole ctor borde s 243 Cuchillas 242 Carro porta rollo 2421 bomba 2422 valvula 241 Des enrrollador 2411 bomba 2412 valvula 2413 junta rotativa 24 DISPOSITIVO HIDRAULICO 5 SIN PROGRAMACION Sobre capacidad Mtto programado Sin pedidos de clientes Almuerzos y Descansos Diponibilidad personal 551 Disponibilidad de 552 Relevando 553 Capacitación 554 Reunion 56 Escaces materia prima 57 Cambio de turno 58 Pruebas y Ensayos 51 52 53 54 55 255 Enrrollador 254 Re colector bo 253 Cuchillas 252 Carro porta ro 251 De senrrollado 25 DISPOSITIVO NEUMAT MAQUINA: CORTADORAS LONGITUDIN Anexo C Formato de paros máquina cortadora fleje 71 Dirección de producción DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Analista de producción SECCIÓN 3 RESTRICCIONES DE LINEA 31 Falla servicios 311 Corte de energia 312 Corte de agua 313 Falta de suministro de aire 314 Iluminacion 32 Empaque y almacenamiento 33 Lluvia o inundacion 34 Manipulacion y manejo 341 Disponibilidad de montacarga 342 Disponibilidad de Puentegrua 35 Disponibilidad de consumibles (Aceite soluble, Banda de corte) 36 Falta Tubería Revisó: FECHA FALLAS DE PROCESO Cambio de banda por rotura o perdida de filo Defectos de materia prima Soltarse tubería Elaboró: 1 11 12 13 223 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 2231 Bomba 2232 manguera 2233 Tuberia 2234 Racores 213 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 221 PRENSA DISPOSITIVO ELECTRICO 222 SISTEMA DE CORTE 2221 Alimentación 2222 Disyuntor 2223 Pulsadores 2224 Contadores 2225 Termicos 2226 Transformador 2227 Final de carrera 2228 Cableado 2229 Motor 2220 Borneras 22 233 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 2331 Motor 2332 Alimentación 2333 Cableado 2334 Contador 2335 Térmico 232 SISTEMA DE CORTE 231 PRENSA DISPOSITIVO ELECTRONICO LINEA: TUBERÍA 24 5 253 SISTEMA DE REFRIGE 252 SISTEMA DE CORTE 251 PRENSA PÁGINAS MO SIN PROGRAMACION Sobre capacidad Mtto programado Sin pedidos de clientes Almuerzos y Descansos Diponibilidad personal 551 Disponibilidad de opera 552 Relevando 553 Capacitación 554 Reunion 56 Escaces materia prima 57 Cambio de turno 58 Pruebas y Ensayos 51 52 53 54 55 Gerencia técnica Aprobó: 243 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 242 SISTEMA DE CORTE 2421 Cilindro 2422 Mangueras 2423 Racores 2424 Válvulas 2425 Bomba 241 PRENSA 25 DISPOSITIVO NEUMATICO MAQUINA: SIERRA BANDA DISPOSITIVO HIDRAULICO Dirección de mantenimiento Revisó: CONTROL DE CAMBIOS 4 ESPERAS Y DEMORAS 40 Alistamiento de máquina 41 Cambio de referencia 411 Cambio de ubicación de tope 42 Verificar dimensiones de producto 43 Disponibilidad de repuesto 44 Disponibilidad del electromecanico 45 Limpieza de equipo 46 Mantenimiento Preventivo 47 Manejo de información 471 Diligenciar reporte 23 FORMATO SABANA DE PAROS 212 SISTEMA DE CORTE 2121 Poleas 2122 Correas 2123 Resorte 2124 Tensores 2125 Estructura 2126 Volante 2127 Caja reductora Dado Tornillo de potencia Guias Manivela Topes guias espaciadoras Tornillos Acumulador Tope de medida Estructura 21 211 PRENSA 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 DISPOSITIVO MECANICO 2 FALLA MAQUINA FALLA MAQUINA Anexo D Formato de paros máquina cortadora 72 FALLA MAQUINA 222 INTRODUCTORES 2221 Motor 2222 Control Fuerza 2223 Control Mandos 223 IMANES TRANSPORTADORES 2231 Motor 22311 Control Mandos 22312 Control Fuerza 22313 Esobillas 22314 Terminales 22315 Cableado 224 SOPLADO 2241 Control Mandos 2242 Solenoides 225 TANQUE DE PASIVADO 2251 Motor Principal 2252 Control Fuerza 2253 Control Mandos 2254 Control Bomba de Recirculación 226 MESA DE SECADO 2261 Motor 2262 Control Fuerza 2263 Control Mandos 212 INTRODUCTORES 2121 Cajas Reductoras 2122 Introductores 2123 Chumaceras 2124 Tornillería 2125 Estructura- Carcaza 2126 Caja Cloruro 213 TRANSPORTADOR - IMANES 2131 Tambores Imantados 2132 Pantalla Limpieza de Zinc 2133 Chumaceras Transportador 2134 Cadenas 2135 Piñones de Cadena 2136 Chumaceras 2137 Resortes 2138 Estructura Transportador 2139 Estructura Electroimanes 214 SOPLADO 2141 Boquilla de Soplado 2142 Steam Knife 2143 Regulador Steam Knife 2144 Válvula Boquilla 2145 Válvulas de Vapor 2146 Tubería de Vapor y Accesorios 2147 Silenciador 2148 Tubería de Agua del Silenciador 2149 Tanques de Decantación 215 TANQUE DE PASIVADO 2151 Tanque Principal 21511 Eje Paletas de Extracción 21512 Paletas de Extracción 21513 Caja de Transmisión 2152 Tanque de Calentamiento 2153 Serpentin 2154 Tubería Hidráulica de Transporte 2155 Registros 2156 Cajas Reductoras 2157 Base de Anclaje 216 MESA DE SECADO 2161 Cadena Transportador 2162 Estructura 2163 Caja Reductora 2164 Eje Transmisión 2165 Piñones Tensores DISPOSITIVO ELECTRICO 221 ALIMENTADOR 2211 Motor 22111 Control Fuerza 22112 Control Mandos 22 23 FORMATO SABANA DE 211 ALIMENTADOR 2111 Caja Reductora 2112 Cadena 2113 Piñon de Cadena 2114 Paletas 2115 Estructura 21 DISPOSITIVO MECANICO 2 FALLA MAQUINA 236 MESA DE SECADO 235 TANQUE DE PASIVADO 2351 Variador de Velocidad 234 SOPLADO 233 IMANES TRANSPORTADORES 2331 Variador de Velocidad 232 INTRODUCTORES 2321 Tarjeta Rectificadora 2322 Variador Velocidad 231 ALIMENTADOR DISPOSITIVO ELECTRONICO 24 LINEA: TUBERÍA 246 MESA DE SECADO 245 TANQUE DE PASIVADO 244 SOPLADO 243 IMANES TRANSPORTADORES 242 INTRODUCTORES 241 ALIMENTADOR DISPOSITIVO HIDRAULICO 256 MESA DE SECADO 255 TANQUE DE PASIVADO 254 SOPLADO 253 IMANES TRANSPORTAD 252 INTRODUCTORES 251 ALIMENTADOR 25 DISPOSITIVO NEUMATICO MAQUINA: GALVATUBO ANEXO E Formato de paros máquina Galvatubo 73 74 Dirección de producción Analista de producción DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Revisó: SECCIÓN 3 RESTRICCIONES DE LINEA 31 Falla servicios 311 Corte de energia 312 Corte de Agua 313 Corte de Gas 314 Iluminacion 32 Empaque y almacenamiento 33 Lluvia o inundacion 34 Manipulacion y manejo 341 Disponibilidad de montacarga 342 Disponibilidad de puente grua 35 Disponibilidad de consumibles (Aceite ABC, Aceite soluble) 36 Falta tubería FORMATO SABANA DE Elaboró: FECHA FALLAS DE PROCESO Defectos materia prima Falla de Operario Cambio de temperatura en cuba o tanques Cambio de concentraciones Sobredecapado Contaminación por lodos Tubo atrapado 171 Introductores 172 Cuba de pasivado 173 Mesa de secado 18 Realineación de montaje 1 11 12 13 14 15 16 17 FALLA MAQUINA Dirección de mantenimiento Revisó: CONTROL DE CAMBIOS 4 ESPERAS Y DEMORAS 40 Alistamiento de máquina 41 Cambio de referencia 411 Cambio de montaje 412 Calibración de equipo 42 Verificar dimensiones de producto 43 Disponibilidad de repuesto 44 Disponibilidad del electromecanico 45 Limpieza de equipo 46 Mantenimiento Preventivo 47 Cambio o instalación de herramientas 471 Cambio de tapones 472 Recarga de tanques LINEA: TUBERÍA Gerencia técnica Aprobó: 5 PÁGINAS MOD SIN PROGRAMACION 51 Sobre capacidad 52 Mtto programado 53 Sin pedidos de clientes 54 Almuerzos y Descansos 55 Diponibilidad personal 551 Disponibilidad de 552 Relevando 553 Capacitación 554 Reunion 56 Escasez materia prima 57 Cambio de turno 58 Pruebas y Ensayos MAQUINA: GALVATUBO FALLA MAQUINA Revisó: Dirección de producción Elaboró: Analista de producción DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 3 RESTRICCIONES DE LINEA 31 Falla servicios 311 Corte de energia 314 Iluminacion 32 Empaque y almacenamiento 33 Lluvia o inundacion 34 Manipulacion y manejo 341 Disponibilidad de montacarga 342 Disponibilidad de puente grua 35 Disponibilidad de consumibles (Aceite ABC, Aceite soluble) 36 Falta tubería 1 FALLAS DE PROCESO 11 Def ectos materia prima 111 Tubos Largos 112 Dobles de tubo 12 Desgaste de tapones de mordazas SECCIÓN 222 TANQUE DE PRUEBA 2221 Motores 22211 Motor 1 22212 Motor 2 2222 Contactor 2223 Guarda motor 2224 Cableado 2225 Borneras 2226 Disyuntor 2227 Temporizadores 2228 Finales de carrera 2229 Pulsadores 2220 Bobinas 212 TANQUE DE PRUEBA 2121 Estructura 2122 Boquillas de tope 2123 Carro sur 2134 Carro Norte 2135 Correas y/o poleas 2136 Bomba 2137 Rodamientos 21371 Rodamientos motor 1 21372 Rodamientos motor 2 2138 Mordazas de tope 2139 Guias 2130 Filtro FECHA 221 ACUMULADOR 22 DISPOSITIVO ELECTRICO LINEA: TUBERÍA 252 TANQUE DE PRUEBA 2521 Cilindros 25211 Racores 25212 Mangueras 25213 Válvulas 2522 Pulmón 2523 Regulador de 2524 Manómetro 2526 Filtro 2527 Lubricador 2528 Cilindro morda 2529 Presostato 251 ACUMULADOR PÁGINAS SIN PROGRAMACION Sobre capacidad Mtto programado Sin pedidos de clientes Almuerzos y Descansos Diponibilidad personal 551 Disponibilidad de opera 552 Relevando 553 Capacitación 554 Reunion 56 Escasez materia prima 57 Cambio de turno 58 Pruebas y Ensayos 5 51 52 53 54 55 Gerencia técnica Aprobó: 242 TANQUE DE PRUEBA 2421 Cilindros 2422 Mangueras 2423 Racores 2424 Filtros 2425 Electroválvulas 2426 Bomba 2427 Manif old 2428 Tubería 2429 Presostato 2420 Manómetros 241 ACUMULADOR 25 DISPOSITIVO NEUMATICO MAQUINA: BANCO DE PRUEBA 24 DISPOSITIVO HIDRAULICO Dirección de mantenimiento Revisó: CONTROL DE CAMBIOS 4 ESPERAS Y DEMORAS 40 Alistamiento de máquina 41 Cambio de ref erencia 411 Cambio de montaje 412 Calibración de equipo 42 Verif icar dimensiones de producto 43 Disponibilidad de repuesto 44 Disponibilidad del electromecanico 45 Limpieza de equipo 46 Mantenimiento Preventivo 47 Cambio o instalación de herramientas 471 Cambio de tapones 472 Recarga de tanques 232 TANQUE DE PRUEBA 231 ACUMULADOR 23 DISPOSITIVO ELECTRONICO FORMATO SABANA DE PAROS 211 ACUMULADOR 2111 Estructura 21 DISPOSITIVO MECANICO 2 FALLA MAQUINA ANEXO F Formato de paros máquina banco de prueba 75 FALLA MAQUINA 1 11 12 13 14 15 222 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 2221 Motor 22211 Contactor 22212 Térmico 2222 Mandos de Control 22221 Pulsadores 22222 Relevos 22223 Transf ormador 22224 Cableado 22225 Bornera 222 SISTEMA DE SUJECIÓN TUBERÍA 2221 Mandos de Control 22211 Pulsadores 22212 Cableado 22213 Bobinas-Solenoides 22214 Bornera 22215 Transf ormador 212 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 2121 Acople Mecánico 2122 Sujeción Anclaje 213 SISTEMA DE SUJECIÓN TUBERÍA 2131 Mordazas 2132 Bancada 2133 Tornillería General 2134 Estructura-Carcaza 2135 Tornillo de Graduación FALLAS DE PROCESO 3 RESTRICCIONES DE LINEA Def ectos materia prima 31 Falla servicios Falla de operario 311 Corte de energia Af ilar o cambiar peines por desgaste o rotura 312 Falta aire Recalibración de montaje 314 Iluminacion Ajuste de tornillos de mandibula de montaje 32 Empaque y almacenamiento 33 Lluvia o inundacion 34 Manipulacion y manejo 341 Disponibilidad de montacarga 342 Disponibilidad de puente grua 35 Disponibilidad de consumibles (Aceites, tapones) 36 Falta de tubería 221 ROSCADORA 2211 Fuerza 22111 Motor 22112 Disyuntor 22113 Contactor 22114 Térmico-Guardamotor 22115 Relevos 22116 Cableado 22117 Bornera 2212 Mandos de Control 22121 Relevos 22122 Pulsadores 22123 Cableado 22124 Transf ormador 22125 Bornera 22 DISPOSITIVO ELECTRICO 42 43 44 45 46 47 48 Verif icar dimensiones de producto Disponibilidad de repuesto Disponibilidad del electromecanico Limpieza de equipo Mantenimiento Preventivo Cambio o instalación de herramientas Disponibilidad de herramientas 481 Motortool 482 Sunchadora 483 Grapadoras 484 Limas 4 ESPERAS Y DEMORAS 40 Alistamiento de máquina 41 Cambio de referencia 411 Calibración de peines 242 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 2421 Bomba 2422 Racores 2423 Mangueras 2424 Válvulas-Registros SIN PROGRAMACION Sobre capacidad Mtto programado Sin pedidos de clientes Almuerzos y Descansos Diponibilidad personal 551 Disponibilidad de operario 552 Relevando 553 Capacitación 554 Reunion 56 Escasez materia prima 57 Cambio de turno 58 Pruebas y Ensayos 5 51 52 53 54 55 252 SISTEMA DE SUJECIÓN T 2521 Válvulas 2522 Pistones 2523 Racores 2524 Mangueras 2525 Unidad de Mante 25251 Reguladores 25252 Lubricador 25253 Filtro 25 DISPOSITIVO NEUMATICO MAQUINA: ROSCADORAS 24 DISPOSITIVO HIDRAULICO LINEA: TUBERÍA 23 DISPOSITIVO ELECTRONICO FORMATO SABANA DE PAROS 211 ROSCADORA 2111 Cabezal 2112 Engranajes 2113 Ejes 2114 Rodamientos 2115 Estructura Carcaza 2116 Base anclaje 2117 Retenedores 2118 Correas 2119 Poleas 2120 Tornillería 21 DISPOSITIVO MECANICO 2 FALLA MAQUINA ANEXO G Formato de paros máquina roscadora 76 ANEXO H Formato Paro de Máquinas Diligenciado 77 ANEXO I Asignación salarial y carga prestacional del empleador ASIGNACION SALARIAL Y CARGA PRESTACIONAL DEL EMPLEADOR Salario base 30 Días 566.700 3.5 horas/día (lunes a viernes) Horas extra 227.270 Total 77 horas/mes Subsidio de transporte 30 Días 63.600 Salud 8,5% 67.487 Pensión 12% 95.276 ARP 1% 7.940 ICBF 3% 23.819 Sena 2% 15.879 Caja de compensación 4% 31.759 Cesantías 1 salario/año 66.164 Intereses sobre cesantías 1%/mes * cesantias 7.940 Vacaciones 15 días/año 33.082 Prima de servicios 30 dias/año 66.164 Costo mensual aproximado por cada operario 1.273.081 78 BIBLIOGRAFÍA KRICK Edward, Ingeniería de Métodos, Editorial LIMUSA O.I.T. Introducción al estudio del Trabajo. Editorial LIMUSA BARNES Ralph. Estudio de Movimientos y Tiempos. Editorial Aguilar MAYNARD HB. Manual de Ingeniería Industrial NIEBEL Benjamín. Ing. Industrial Métodos, Tiempos y movimientos. Ed. Alfaomega TORRES, Jairo. Elementos de Producción, programación, planeación y control. Editorial Universidad Católica MAKRDADIS, Métodos de pronósticos, Editorial LIMUSA NOORI, Hamid. Administración de operaciones y Producción, Editorial Mc Graw Hill Concept of improving production efficiency. New TPM Implementation Program for Renovation of Production. Koch, Arno. OEE Industry Standard. Versión 2.0 August 2003. Oeetoolkit 79 INFOGRAFÍA Alonso, Hugo. Una herramienta de mejora, el OEE (Efectividad global del equipo). [Consultado enero 2012]. Disponible en http://www.eumed.net/ce/2009b/hlag.htm Santa, Roberto. Manufactura esbelta en los procesos. [Consultado febrero 2012]. Disponible en http://es.scribd.com/doc/15064668/Proceso-Esbelto-y-MejoraContinua Gálvez, Estela. Gestión de los controles de productividad a través del análisis de la eficiencia de la línea de flexitubo de la empresa empaques Globales S.A. [Consultado febrero 2012] Disponible en http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0104_MT.pdf Página CORPACERO S.A. [Consultado marzo 2012] http://www.corpacero.com/eContent/NewsDetail.asp?ID=109&IDCompany=2 80