Instalación de un sistema automatizado de pintura en una fábrica de

Anuncio
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Departamento de Tecnología Electrónica
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
PROYECTO FIN DE CARRERA
Instalación de un sistema
automatizado de pintura en una
fábrica de armarios eléctricos
Autor: Rafael Pablo Belmar Leal
Tutor: Julio Barahona Rodríguez
Leganés (Madrid), Junio 2012
Título:
Instalación de un sistema automatizado de pintura en una fábrica de
armarios eléctricos.
Autor: Rafael Pablo Belmar Leal.
Director: D. Julio Barahona Rodríguez.
EL TRIBUNAL
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Realizado el acto de defensa y lectura del Proyecto Fin de Carrera el día 30 de
Mayo de 2012 en Leganés, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
Carlos III de Madrid, acuerda otorgarle la CALIFICACIÓN de_________.
VOCAL
SECRETARIO
PRESIDENTE
Quiero agradecer a mi tutor, D. Julio Barahona, el haber puesto su confianza
en mí para la realización de este Proyecto.
Dedico a mis padres, Rafael y Paquita, este Proyecto Fin de Carrera que os
merecéis tanto o más que yo.
Por último, gracias Berty por tu apoyo incondicional durante todos estos años y
por demostrarme que con esfuerzo y ganas, se puede hacer cualquier cosa.
Resumen
El Proyecto Fin de Carrera titulado: “Instalación de un sistema automatizado de
pintura en una fábrica de armarios eléctricos”, surge de la necesidad de mejorar la
producción en los sistemas manuales de pintura y galvanizado de piezas.
Hoy en día, cualquier sistema que requiera de una elevada producción necesita
automatizarse o de ampliar dicha automatización. El mercado actual es muy
competitivo y, por tanto, requiere de niveles de elevada especialización. Los pedidos
a las fábricas son cada vez mayores por varios motivos, entre ellos podemos
nombrar la demanda de un producto o simplemente que los grandes lotes son
económicamente más baratos. Para responder a esas expectativas se necesitan
elementos de alta precisión y velocidad que un grupo de personas no podría hacer
en los tiempos que realmente se requiere. Sin embargo, un grupo de robots o de
elementos de control sí puede realizar dichas tareas.
En este caso, la fábrica de armarios eléctricos que ocupa el presente Proyecto
realiza las funciones de ensamblado, galvanizado, pintado y recogida de los
mismos. La mejora a realizar será la automatización del sistema de galvanizado y
pintado que actualmente se realiza de forma manual en las instalaciones.
La automatización la componen principalmente elementos de control; dos
autómatas o PLCs, un sistema interfaz HMI y un bus de comunicación entre todos
los elementos del sistema, incluyendo actuadores y sensores.
El “cerebro” de todo el proceso podemos decir que es el autómata o, como en
este caso, los dos autómatas. Su programación interna hace posible que todo
funcione de manera precisa y rápida. Aunque podemos afirmar que sin los
actuadores y sensores no serviría de mucho, ya que éstos son sus “ojos y manos”
dentro del proceso. Mandan señales para saber cuál es el estado actual y a cuál se
tienen que dirigir. Gracias al panel del operador se consigue un nítido seguimiento
por parte del operario supervisando y, de ser necesario, cambiando parámetros de
producción. El Profibus hace que todos los elementos funcionen de manera conjunta
y sin errores.
Centrándonos en el proceso que ocupa este Proyecto, podemos afirmar que
comienza en cuanto llega un armario totalmente ensamblado. Éste se coloca sobre
la cinta y avanza hasta que llega a la zona de galvanizado. El puente de grúa en esa
zona es el encargado de levantarlo y pasarlo por los tres baños necesarios para su
protección. Una vez realizado, la grúa deposita el armario en la zona de pintura.
Aquí se le aplicará primero una capa protectora o proceso de imprimación, luego la
pintura y por último se procede al secado en los hornos. Cuando están secos, van
saliendo hasta que llegan a la zona de recogida donde otro sistema las coloca.
Palabras clave: sistema, automatizado, pintura, galvanizado, competitivo, precisión,
velocidad, manual, control, PLCs, HMI, Profibus.
Abstract
The end of career Project titled: “Installation of automated painting system on
an electric cabinets factory”, arises from the need to improve production in manual
painting and galvanized systems parts.
Today, any system that requires a high production needs an automated system
or expands it. The current market is very competitive and therefore it requires high
specialization levels. The factory orders are increasing for several reasons, among
them we can appoint the product demand or simply the large lots that are
economically cheaper. To meet these expectations is necessary to employ high
precision and speed that a group of persons could not do just in time. However, a
group of robots or other control elements can perform these tasks.
In this case, the electric cabinets factory occupying this project performs the
functions of assembly, galvanized, painting and collecting them. The improvement
will be the automation of painting and galvanized system currently carried out
manually in this factory.
Automation is composed by control elements mainly; two PLC, one HMI system
and a communication bus between all the system elements, including actuators and
sensors.
The “brain” of the process we can say that is the PLC or, as in this case, the
two PLCs. Its internal programming allows everything to work accurately and quickly.
Although we can say that without actuators and sensors it does not help much
because they are the “eyes and hands” in the process. They send signals to know
the current status and what is the next. Thanks to the operator panel achieves a
clear monitoring by the operator and, if necessary, changing production parameters.
Profibus makes all elements work together without errors.
Focusing on the process that take ups this Project, we can declare that it begins
when a cabinet comes totally assembled. It is placed on a rack and advance until it
reaches the galvanized area. The bridge crane in this area is responsible for lifting
and pass by the three baths needed for protection. Once does it, the crane deposits
the cabinet in the painting area. Here, first of all it will apply a protective coating or
process of priming, then painting and finally is dried in kilns. When they are dried,
they come out until they reach to the collection area where another system picks
them up.
Keywords: system, automated, painting, galvanized, competitive, precision, speed,
manual, control, PLCs, HMI, Profibus.
INDICE GENERAL
Capítulo 1 ............................................................................................................................22
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS .........................................................................................22
1.1.- INTRODUCCIÓN ......................................................................................................22
1.2.- OBJETIVO DEL PROYECTO ...................................................................................23
1.3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO ............................................................................23
1.4.- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ..........................................................................23
Capítulo 2 ............................................................................................................................26
ESTADO DEL ARTE............................................................................................................26
2.1.- LA AUTOMATIZACIÓN EN GENERAL .....................................................................26
2.2.- PROTECCIÓN FRENTE AL TIEMPO. ELECTRÓLISIS Y GALVANIZADO. .............29
2.3.- IMPRIMACIÓN Y PINTURA. CABINAS ESPECIALIZADAS. ....................................31
Capítulo 3 ............................................................................................................................35
SISTEMA A INSTALAR .......................................................................................................35
3.1.- DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA......................................................................35
3.2.- CAPACIDAD DEL SISTEMA ....................................................................................36
3.3.- ESQUEMA BÁSICO DE LA INSTALACIÓN ..............................................................37
3.4.- MAQUINARIA DEL SISTEMA DE GALVANIZADO ...................................................38
3.4.1.- Puente de grúa ...................................................................................................38
3.4.2.- Tanques ..............................................................................................................39
3.5.- MAQUINARIA DEL SISTEMA DE IMPRIMACIÓN, PINTURA Y SECADO ...............40
3.5.1.- Cabinas de imprimación y pintura .......................................................................40
3.5.2.- Depósito de pintura (a presión) ...........................................................................42
3.5.3.- Mesa giratoria .....................................................................................................44
3.5.4.- Hornos de secado ...............................................................................................45
3.6.- MAQUINARIA COMÚN EN AMBOS SISTEMAS ......................................................47
3.6.1.- Cintas transportadoras de cadena ......................................................................47
Capítulo 4 ............................................................................................................................50
SISTEMA DE CONTROL .....................................................................................................50
4.1.- AUTÓMATAS ...........................................................................................................50
4.1.1.- Definición ............................................................................................................50
4.1.2.- Selección de los autómatas ................................................................................50
4.1.2.1.- Zona de galvanizado. Siemens. ...................................................................52
4.1.2.2.- Zona de pintura y secado. Schneider Electric. .............................................52
4.1.3.- Ventajas y desventajas .......................................................................................53
4.1.4.- Estructura externa ...............................................................................................54
4.1.5.- Estructura interna ................................................................................................54
4.2.- SENSORES ..............................................................................................................56
4.2.1.- Sensores ópticos ................................................................................................56
4.2.2.- Finales de carrera ...............................................................................................59
4.2.3.- Sensores de temperatura y humedad relativa .....................................................60
4.2.4.- Alimentación de sensores ...................................................................................61
4.3.- ACTUADORES NEUMÁTICOS ................................................................................62
4.4.- PCs INDUSTRIALES. ...............................................................................................62
4.4.1.- HMI. Interfaz hombre-máquina. ...........................................................................62
4.4.2.- Selección del PC Industrial .................................................................................64
4.4.3.- SIMATIC HMI ......................................................................................................64
4.4.4.- SIMATIC HMI IPC577C ......................................................................................67
4.4.4.1.- Descripción ..................................................................................................67
4.4.4.2.- Áreas de aplicación......................................................................................67
4.4.4.3.- Ventajas.......................................................................................................67
4.4.4.4.- Diseño y funciones.......................................................................................68
4.5.- SETA DE EMERGENCIA..........................................................................................68
4.6.- ALARMA ...................................................................................................................69
Capítulo 5 ............................................................................................................................71
COMUNICACIONES ............................................................................................................71
5.1.- REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL ............................................................71
5.1.1.- Buses de campo. Definición. ...............................................................................71
5.1.2.- Buses de campo. PROFIBUS. ............................................................................71
5.1.3.- Implementando PROFIBUS en nuestro sistema .................................................74
5.1.4.- Comunicaciones PLC - HMI ................................................................................76
5.1.4.1.- Siemens S7-200. Red PPI. ..........................................................................76
5.1.4.2.- Schneider Electric Modicon Premium TSX P5710........................................77
5.1.5.- Comunicación del PC con el entorno del sistema ...............................................78
5.2.- SCADA .....................................................................................................................78
Capítulo 6 ............................................................................................................................81
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ....................................................................................81
6.1.- SISTEMA DE GALVANIZADO ..................................................................................81
6.1.1.- Variables del sistema ..........................................................................................83
6.1.2.- Diagrama de flujo para el puente de grúa ...........................................................86
6.2.- SISTEMA DE IMPRIMACIÓN, PINTURA Y SECADO ..............................................91
6.2.1.- Variables del sistema ..........................................................................................94
6.2.2.- Diagramas de flujo para el sistema de pintura y secado .....................................99
6.2.2.1.- Diagrama de flujo para la imprimación y pintura ..........................................99
6.2.2.2.- Diagrama de flujo para los cuatro hornos de secado .................................102
6.2.2.3.- Diagrama de flujo para la zona de recogida ...............................................105
Capítulo 7 .......................................................................................................................... 107
SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................107
7.1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................................ 107
7.1.1.- Protección de la cabeza y facial ........................................................................107
7.1.1.1.- Casco industrial ......................................................................................... 107
7.1.1.2.- Gafas protectoras ......................................................................................108
7.1.2.- Protección del cuerpo ....................................................................................... 108
7.1.2.1.- Bata antiestática ........................................................................................ 108
7.1.2.2.- Guantes de protección ...............................................................................109
7.2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ............................................................ 110
7.2.1.- Vestuario...........................................................................................................110
7.2.2.- Lavabos ............................................................................................................110
7.2.3.- Protección contra incendios ..............................................................................110
7.2.3.1.- Boca de incendio equipada ........................................................................110
7.2.3.2.- Extintor ......................................................................................................111
7.3.- MEDIDAS DE SALUBRIDAD ..................................................................................111
7.3.1.- Setas de emergencia ........................................................................................ 111
7.3.2.- Botiquín industrial de plástico grande ................................................................ 112
Capítulo 8 .......................................................................................................................... 115
ANEXOS ............................................................................................................................ 115
Anexo I.- Seguridad y Salud. .......................................................................................... 115
Anexo II.- Características técnicas de la maquinaria. ......................................................127
Anexo III.- Características técnicas del sistema de control. .............................................135
Anexo IV.- Características técnicas de las comunicaciones. ...........................................150
Anexo V.- Programación de los autómatas. ....................................................................151
Capítulo 9 .......................................................................................................................... 163
PLANOS ............................................................................................................................ 163
9.1.- PLANO DE SITUACIÓN ......................................................................................... 163
9.2.- PLANO DE EMPLAZAMIENTO ..............................................................................163
9.3.- PLANTA Y ALZADO DE LA FÁBRICA ....................................................................163
9.4.- SITUACIÓN DE LA MAQUINARIA ..........................................................................163
9.5.- PLANO DE ALUMBRADO ......................................................................................163
9.6.- CONEXIONADO DEL SISTEMA DE CONTROL ....................................................163
9.7.- CONEXIONADO DE LOS AUTÓMATAS ................................................................ 163
9.8.- SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................... 163
Capítulo 10 ........................................................................................................................ 172
PLIEGO DE CONDICIONES .............................................................................................. 172
10.1.- DISPOSICIONES GENERALES ...........................................................................172
10.1.1.- Objeto del pliego general ................................................................................172
10.1.2.- Documentación del contrato de obra ............................................................... 172
10.2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN .........................................................................173
10.2.1.- Puente de grúa ............................................................................................... 173
10.2.2.- Tanques ..........................................................................................................173
10.2.3.- Cintas transportadoras de cadena ..................................................................174
10.2.4.- Cabinas de imprimación y pintura ...................................................................174
10.2.5.- Depósito de pintura ......................................................................................... 174
10.2.6.- Mesa giratoria .................................................................................................175
10.2.7.- Horno de secado ............................................................................................. 175
10.2.8.- Autómatas.......................................................................................................176
10.2.9.- Sensores.........................................................................................................176
10.2.9.1.- Ópticos ....................................................................................................176
10.2.9.2.- Finales de carrera ....................................................................................177
10.2.9.3.- Temperatura y humedad relativa ............................................................. 177
10.2.9.4.- Fijación de sensores ................................................................................177
10.2.10.- Actuadores neumáticos .................................................................................178
10.2.11.- PC y HMI ......................................................................................................178
10.2.12.- Setas de emergencia ....................................................................................178
10.2.13.- Alarma ..........................................................................................................178
10.2.14.- Cableado y conexionado ...............................................................................179
10.2.15.- Protección del cableado y conexionado ........................................................ 179
10.2.16.- Electricidad ...................................................................................................179
10.3.- CONDICIONES TÉCNICAS..................................................................................180
10.3.1.- Puente de grúa ............................................................................................... 180
10.3.2.- Tanques ..........................................................................................................181
10.3.3.- Cintas transportadoras de cadena ..................................................................181
10.3.4.- Cabinas de imprimación y pintura ...................................................................182
10.3.5.- Depósito de pintura ......................................................................................... 183
10.3.6.- Mesa giratoria .................................................................................................184
10.3.7.- Horno de secado ............................................................................................. 185
10.3.8.- Autómatas.......................................................................................................185
10.3.9.- Sensores.........................................................................................................186
10.3.9.1.- Ópticos ....................................................................................................186
10.3.9.2.- Finales de carrera ....................................................................................186
10.3.9.3.- Temperatura y humedad relativa ............................................................. 186
10.3.10.- Actuadores neumáticos .................................................................................187
10.3.11.- PC y HMI ......................................................................................................188
10.3.12.- Setas de emergencia ....................................................................................190
10.3.13.- Luces de emergencia ....................................................................................191
10.3.14.- Electricidad ...................................................................................................191
10.3.14.1.- Fuentes de alimentación ........................................................................191
10.3.14.2.- Diferencial .............................................................................................. 191
10.3.14.3.- Automático-Magnetotérmico: .................................................................192
10.4.- SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................ 193
10.4.1.- Extintores y bocas de incendio equipadas ......................................................193
10.4.2.- Señalización de emergencia ...........................................................................193
10.4.2.1.- Señalización de dirección de evacuación .................................................194
10.4.2.2.- Señalización de las salidas de emergencia ..............................................194
10.4.2.3.- Señalización de los medios de protección ...............................................195
10.4.2.4.- Señalización de la presencia de extintor ..................................................195
Capítulo 11 ........................................................................................................................ 197
PRESUPUESTO ................................................................................................................197
11.1.- PRESUPUESTO GENERAL .................................................................................197
11.2.- PRESUPUESTO DETALLADO .............................................................................198
Capítulo 12 ........................................................................................................................ 210
CONCLUSIONES ..............................................................................................................210
Capítulo 13 ........................................................................................................................ 212
REFERENCIAS ..................................................................................................................212
13.1.- BIBLIOGRAFÍA .....................................................................................................212
13.2.- REFERENCIAS ....................................................................................................212
13.2.1.- Manuales ........................................................................................................212
13.2.2.- Apuntes...........................................................................................................212
13.2.3.- Páginas web ...................................................................................................212
INDICE DE FIGURAS
Figura 1.- Viñeta cómica sobre la automatización. ...............................................................26
Figura 2.- La automatización en la historia. ..........................................................................28
Figura 3.- Fábrica de cuadros eléctricos. ..............................................................................29
Figura 4.- Esquema del proceso electrolítico. .......................................................................30
Figura 5.- Imprimación manual de una pieza. .......................................................................31
Figura 6.- Ejemplos de pintado. Coches y armarios eléctricos. .............................................33
Figura 7.- Esquema básico de la instalación de la maquinaria. ............................................37
Figura 8.- Puente de grúa Abus, modelo EHB monorraíl. .....................................................39
Figura 9.- Tanque Aoli, modelo ALZS-16..............................................................................39
Figura 10.- Cabina Launch, modelo CCH 201. .....................................................................41
Figura 11.- Esquemático de la cabina CCH 201. ..................................................................42
Figura 12.- Esquema del depósito de pintura Walter-Pilot, modelo MDG 500.......................43
Figura 13.- Mesa giratoria Bishamon, modelo EZU-15-R......................................................44
Figura 14.- Horno de secado Acatec, modelo HCG 3000. ....................................................45
Figura 15.- Cinta transportadora Gura, modelo 67100. .........................................................48
Figura 16.- Sensor Omron E3G ML79T-G. ...........................................................................56
Figura 17.- Esquema de funcionamiento del sensor óptico...................................................57
Figura 19.- Esquema de formación de un final de carrera. ...................................................59
Figura 18.- Sensor Omron D4B-4116N.................................................................................59
Figura 20.- Sensor Novus N322RHT. ...................................................................................61
Figura 21.- Transformador Avalva 3534. ..............................................................................61
Figura 22.- Cilindro Norgren RA/8063/M/200. .......................................................................62
Figura 23.- Existen diferentes sistemas HMI. .......................................................................65
Figura 24.- Características técnicas del Simatic HMI IPC577C.............................................68
Figura 25.- Seta de emergencia Eprom PQ01C4N. ..............................................................69
Figura 26.- Alarma Patlite RFV-220F-R. ...............................................................................69
Figura 27.- Esquema de la jerarquía del Profibus. ................................................................73
Figura 28.- Relación de la velocidad (Kbit/s) con la distancia (m). ........................................74
Figura 29.- Cable de Profibus y detalle de sección. ..............................................................75
Figura 30.- Cable PPI RS485 a RS232.................................................................................76
Figura 31.- Cable Mini DIN 8 puntos a RS485. .....................................................................77
Figura 32.- Captura de un sistema SCADA. .........................................................................78
Figura 33.- Esquema del funcionamiento de la llegada de los armarios a los hornos. ........104
Figura 34.- Casco industrial Infra 1CP210-1. ......................................................................107
Figura 35.- Gafas protectoras MSA 10008177....................................................................108
Figura 36.- Bata antiestática Vallen CH679S. .....................................................................109
Figura 37.- Guantes de protección Vallen PM-10-08. ......................................................... 109
Figura 38.- Boca de Incendio Equipada Eivar, modelo de 45 mm.......................................110
Figura 39.- Extintor Eivar de CO2. 5Kg...............................................................................111
Figura 40.- Botiquín industrial Sanakit. Modelo de plástico y doble puerta. ........................ 112
Figura 41.- Características técnicas del puente de grúa Abus. ...........................................127
Figura 42.- Esquemático del puente de grúa Abus. ............................................................ 128
Figura 43.- Características técnicas del tanque Aoli. .......................................................... 129
Figura 44.- Características técnicas de la cinta transportadora de cadena Gura. ...............130
Figura 45.- Características técnicas de las cabinas Launch. ..............................................131
Figura 46.- Características técnicas del depósito Walter-Pilot. ...........................................132
Figura 47.- Características técnicas de la mesa giratoria Bishamon. ..................................133
Figura 48.- Características técnicas del horno Acatec. ....................................................... 134
Figura 49.- Esquemático de la CPU del Siemens S7-200...................................................135
Figura 50.- Características técnicas de la CPU 224 de Siemens. .......................................136
Figura 51.- Cableado de la CPU 224 y asignación de pines del puerto del S7-200. ...........137
Figura 52.- Características técnicas del Schneider Electric ................................................138
Figura 53.- Características generales de la CPU del Modicon Premiun. ............................. 139
Figura 54.- Características técnicas de la CPU TSX P5710 del Modicon Premium (I). .......140
Figura 55.- Características técnicas de la CPU TSX P5710 del Modicon Premiun (II). .......141
Figura 56.- Características técnicas del sensor Omron E3G-ML79T-G (I). ......................... 142
Figura 57.- Características técnicas del sensor Omron E3G-ML79T-G (II). ........................ 143
Figura 58.- Características técnicas del final de carrera Omron D4B-4116N. .....................144
Figura 59.- Características técnicas de los sensores Novus N332RHT. ............................. 145
Figura 60.- Características técnicas del actuador Norgren RA/8063/M/200. ....................... 146
Figura 61.- Características generales del HMI IPC577C. ...................................................147
Figura 62.- Características técnicas de la seta Eprom PQ01C4N (I). .................................147
Figura 63.- Características técnicas de la seta Eprom PQ01C4N (II). ................................ 148
Figura 64.- Características técnicas de las luces de emergencia Patlite. ............................ 149
Figura 65.- Ejemplo de esquema de red Profibus y procedimiento de transmisión. ............150
Figura 66.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (I)......................151
Figura 67.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (II).....................152
Figura 68.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (III)....................153
Figura 69.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (IV). ..................154
Figura 70.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (V). ...................155
Figura 71.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (VI). ..................156
Figura 72.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (VII). .................157
Figura 73.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (VIII). ................158
Figura 74.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (IX). ..................159
Figura 75.- Imprimación, pintura y secado de armarios. Programación en PL7 (I). .............160
Figura 76.- Imprimación, pintura y secado de armarios. Programación en PL7 (II). ............161
Figura 77.- Posicionamiento de los sensores en la cinta transportadora. ........................... 177
Figura 78.- Presupuesto general por sectores. ...................................................................197
INDICE DE TABLAS
Tabla 1.- Criterios de selección. Factores.............................................................................51
Tabla 2.- Entradas en el sistema de galvanizado. ................................................................83
Tabla 3.- Salidas en el sistema de galvanizado. ...................................................................83
Tabla 4.- Marcas y Variables en el sistema de galvanizado..................................................84
Tabla 5.- Contador en el sistema de galvanizado. ................................................................85
Tabla 6.- Temporizadores en el sistema de galvanizado. .....................................................85
Tabla 7.- Entradas en el sistema de pintura y secado. .........................................................94
Tabla 8.- Salidas en el sistema de pintura y secado. ............................................................95
Tabla 9.- Temporizadores en el sistema de pintura y secado. ..............................................96
Tabla 10.- Contadores en el sistema de pintura y secado. ...................................................97
Tabla 11.- Especificaciones técnicas del puente de grúa Abus. .........................................180
Tabla 12.- Especificaciones técnicas del tanque Aoli.......................................................... 181
Tabla 13.- Especificaciones técnicas de la cinta transportadora Gura. ............................... 182
Tabla 14.- Especificaciones técnicas de la cabina Launch. ................................................183
Tabla 15.- Especificaciones técnicas del depósito de pintara Walter-Pilot. ......................... 184
Tabla 16.- Especificaciones técnicas de la mesa giratoria Bishamon. ................................ 184
Tabla 17.- Especificaciones técnicas del horno de secado Acatec. ....................................185
Tabla 18.- Especificaciones técnicas del cilindro neumático Norgren. ................................ 187
Tabla 19.- Especificaciones técnicas del Simatic HMI IPC577C de Siemens. ....................189
Tabla 20.- Especificaciones técnicas de las setas de emergencia Eprom. ......................... 190
Tabla 21.- Especificaciones técnicas de las luces de emergencia Patlite. .......................... 191
Tabla 22.- Presupuesto general. ........................................................................................ 197
Tabla 23.- Presupuesto detallado. ......................................................................................208
1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Rafael P. Belmar Leal
1.- INTRODUCCIÓN
Y
OBJETIVOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
21
1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 1
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1.- INTRODUCCIÓN
El presente Proyecto va a tener como tema principal la automatización de una
de las partes que componen una fábrica de armarios eléctricos. Esto se refiere a la
parte de galvanizado y pintado de todo el mueble metálico a tratar.
Podemos afirmar que es el último paso en innumerables procesos industriales
en el que se necesita dar una capa de protección a una pieza. La pintura es un
producto que se aplica en distintas superficies, es fluida, de colores y al secarse se
convierte en una película sólida que sirve para proteger y decorar.
Entre las superficies que se pintan se encuentran las paredes de estructuras,
máquinas, herramientas, vehículos o armarios como es nuestro caso. Sin embargo,
algunos procesos de pintado requieren de cuidados especiales en su desarrollo, así
como de áreas específicas para llevarlos a cabo.
Por lo regular, la pintura es aplicada sobre las superficies con métodos
sencillos, utilizando herramientas simples como brochas o rodillos entre otros. Las
ventajas de pintar superficies, además de la decoración, son la fácil identificación de
dichas superficies, la clasificación por colores (muchas veces los materiales o
maquinarias peligrosos se identifican al pintarlos de un color específico) o la
restauración, cuando una superficie ya está desgastada y se utiliza la pintura para
mejorar su apariencia.
Por lo tanto, el principal objetivo del Proyecto será la realización de un sistema
completamente automatizado que sea capaz de realizar el galvanizado y el pintado
de los armarios a una elevada velocidad y un mínimo coste económico y temporal.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
22
1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Rafael P. Belmar Leal
1.2.- OBJETIVO DEL PROYECTO
El presente Proyecto se realizará para una de las empresas dedicadas al
sector de la fabricación de armarios eléctricos. La tarea encomendada es la
realización de la automatización del sistema que comprende la zona de galvanizado,
pintura y secado que actualmente se realiza de forma manual.
El resto de la automatización, es decir, la zona previa de ensamblado de los
armarios y la zona posterior de recogida no son parte de este Proyecto.
Actualmente la citada fábrica tiene totalmente adecuada la instalación eléctrica,
tanto las tomas de corriente, cuadros eléctricos y el alumbrado. Si se necesitara
algún cambio se realizará en función de necesidades futuras.
1.3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
La fábrica se ubicará en el polígono industrial de Villaverde situado al Suroeste
de la provincia de Madrid. Esto se puede observar en los planos de situación y
emplazamiento, planos 1 y 2 respectivamente.
La fábrica cuenta con una superficie de 7470
(166m x 45m). La maquinaria
estará situada a lo largo de la fábrica como podemos ver en el plano 4.
En la primera planta está situada la oficina. La planta y demás características
generales de nuestra fábrica se pueden ver en el plano 3 realizado para tal efecto.
1.4.- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
En este epígrafe se hace un breve resumen capítulo por capítulo de todo lo que
se incluye en el presente Proyecto para facilitar su posterior lectura:
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
23
1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Rafael P. Belmar Leal
El capítulo 1, “Introducción y Objetivos”, trata de enfocar la meta que tiene el
Proyecto. Contiene una introducción, objetivos y la situación.

El capítulo 2, “Estado del arte”, es un breve paseo por la historia de la
automatización y del pintado de piezas.

El capítulo 3, “Sistema a instalar”, contiene una breve descripción de lo que se
va a realizar y todas las máquinas que se van a utilizar en el proceso.

El capítulo 4, “Sistema de Control”, se tratan todos los elementos que
controlarán todos los procesos del Proyecto.

El capítulo 5, “Comunicaciones”, contiene el secreto del funcionamiento conjunto
de las máquinas mecánicas y de control.

El capítulo 6, “Implementación del Sistema”, explica el funcionamiento interno del
sistema.

El capítulo 7, “Seguridad y Salud”, incluye todos los elementos necesarios para
poder trabajar en un ámbito seguro.

El capítulo 8, “Anexos”, contiene información adicional sobre todos los capítulos
del Proyecto.

El capítulo 9, “Planos”, incluye todos los planos necesarios de la instalación.

El capítulo 10, “Pliego de condiciones”, trata las disposiciones generales,
condiciones de ejecución de todos los elementos así como sus condiciones
técnicas.

El capítulo 11, “Presupuesto”, evalúa el coste total del Proyecto.

El capítulo 12, “Conclusiones y Trabajos futuros”, amplía los horizontes
impuestos en este Proyecto, dando una visión futura del mismo.

El capítulo 13, “Referencias”, incluye todos los libros, manuales, apuntes, etc.,
utilizados para la consecución de este Proyecto.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
24
2.- ESTADO DEL ARTE
Rafael P. Belmar Leal
2.- ESTADO DEL
ARTE
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
25
2.- ESTADO DEL ARTE
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 2
ESTADO DEL ARTE
2.1.- LA AUTOMATIZACIÓN EN GENERAL
Como definición técnica tenemos la propuesta por La Real Academia de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales que define la Automática como el estudio de
los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador humano
por un operador artificial en la generación de una tarea física o mental previamente
programada. Partiendo de esta definición, podemos decir que la Automatización es
el estudio y aplicación de la Automática en el control de procesos industriales.
Figura 1.- Viñeta cómica sobre la automatización.
Muchos procesos existentes en la industria presentan una evolución secuencial
con el tiempo, es decir, el estado actual depende del estado en el que se encontraba
anteriormente. Está formado por un conjunto de máquinas, aparatos o dispositivos
que por norma general cumplen funciones o tareas repetitivas, haciendo que se
opere de manera automática y así, reduciendo al mínimo la intervención humana
como afirma implícitamente su definición.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
26
2.- ESTADO DEL ARTE
Rafael P. Belmar Leal
Desde siempre, la finalidad de la automatización industrial es generar la mayor
cantidad de producto, en el menor tiempo posible, para reducir los costes y
garantizar una uniformidad en la calidad del producto final.
Aunque es evidente que la automatización sustituye a un alto porcentaje de la
fuerza laboral no calificada, reduciendo la participación de los salarios en total de
costos de producción, las principales razones para automatizar no incluye
necesariamente la reducción del costo del trabajo.
La mayor calidad en los productos se logra mediante exactitud de las máquinas
automatizadas y por la eliminación de los errores propios del ser humano; lo que a
su vez repercute grandes ahorros de tiempo y materia al eliminarse la producción de
piezas defectuosas.
La flexibilidad de las máquinas permite su fácil adaptación tanto a una
producción individualizada y diferenciada en la misma línea de producción, como un
cambio total de la misma. Esto posibilita una adecuación flexible a las diversas
demandas del mercado.
No siempre se puede justificar la acción de llevar a cabo una automatización
pero existen ciertas señales indicadoras que sí lo hacen y es claramente necesaria
la implementación de dichos sistemas. Algunas de estas pistas o indicadores pueden
ser:
 Requerimientos de un aumento en la producción
 Requerimientos de una mejora en la calidad de los productos
 Necesidad de bajar los costes de producción
 Escasez de energía
 Encarecimiento de la materia prima
 Necesidad de protección ambiental
 Necesidad de brindar seguridad al personal
 Desarrollo de nuevas tecnologías
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
27
2.- ESTADO DEL ARTE
Rafael P. Belmar Leal
Además, la automatización industrial es posible gracias a la unión de distintas
tecnologías. Citando algunas como por ejemplo la instrumentación nos permite medir
las variables de la materia en sus diferentes estados, gases, sólidos y líquidos, (eso
quiere decir que medimos cosas como el volumen, el peso, la presión etc.),
la oleohidraúlica, la neumática, los servos y los motores son los encargados del
movimiento, nos ayudan a realizar esfuerzos físicos (mover una bomba, prensar o
desplazar un objeto), los sensores nos indican lo que está sucediendo con el
proceso, donde se encuentra en un momento determinado y dar la señal para que
siga el siguiente paso.
Figura 2.- La automatización en la historia.
Por su parte, los sistemas de comunicación enlazan todas las partes y los
Controladores Lógicos Programables o PLCs, se encargan de que todo siga una
secuencia y un correcto funcionamiento. Básicamente un autómata ó PLC es un
sistema de procesamiento industrial que, partiendo de la información recibida
(entradas), las trata ejecutando un programa lógico y la devuelve en forma de salidas
que accionan los elementos de la instalación. Resumiendo, hay tres elementos a
considerar: recogida de la información, lógica de programación y accionamiento de
las salidas. A esto debemos añadir otras tecnologías como el vacío, la robótica, la
telemetría y otras más.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
28
2.- ESTADO DEL ARTE
Rafael P. Belmar Leal
La automatización industrial la encontramos en muchos sectores de la
economía, como son en la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos,
productos químicos, la Industria gráfica, la petrolera, automoción, Plásticos,
maquinaria, telecomunicaciones entre otros. En todos estos sectores se generan
grandes beneficios. No solo se aplica a maquinas o fabricación de productos,
también se aplica la gestión de procesos, de servicios, a manejo de la información, a
mejorar cualquier proceso que con lleven a un desempeño más eficiente, desde la
instalación, mantenimiento, diseño, contratación e incluso la comercialización.
Figura 3.- Fábrica de cuadros eléctricos.
2.2.-
PROTECCIÓN
FRENTE
AL
TIEMPO.
ELECTRÓLISIS
Y
GALVANIZADO.
Uno de los mayores problemas que presenta la pintura adherida en las piezas
es su deterioro con el paso del tiempo. Sin embargo, hoy en día es posible atajar
este problema mediante técnicas químicas. Estas técnicas tienen como principal
objetivo evitar la oxidación y corrosión que la humedad y la contaminación ambiental
pueden ocasionar sobre las piezas, más concretamente en los armarios eléctricos.
Esta actividad representa aproximadamente el 50% del consumo de zinc en el
mundo y desde hace más de 150 años se ha ido afianzando como el procedimiento
más fiable y económico de protección del hierro contra la corrosión.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
29
2.- ESTADO DEL ARTE
Rafael P. Belmar Leal
ELECTRÓLISIS
Los procesos de recubrimientos electrolíticos (o procesos químicos) consisten
en depositar mediante vía electroquímica finas capas de metal sobre la superficie de
una pieza sumergida en una solución de iones metálicos o electrolito. En este
proceso se usan productos químicos relativamente puros, sales y metales, de forma
que durante la operación se depositan completamente los metales empleados sobre
las piezas.
Figura 4.- Esquema del proceso electrolítico.
GALVANIZADO
Por otro parte, el acero es el metal más empleado en el mundo. Satisface la
mayor parte de las demandas de las principales industrias en términos de calidad
técnica y económica para determinados usos. Sin embargo, existen una serie de
limitaciones como por ejemplo, en los aceros comunes, ya que no son muy
resistentes a la corrosión. Generalmente, la función de las estructuras de acero es la
de soporte de la carga, por lo que una exposición prolongada puede dar lugar a
daños en la integridad de la estructura con el consiguiente coste de reparación o en
algunos casos su inevitable sustitución. Para solucionar esto, el galvanizado es uno
de los métodos que se utilizan para mejorar la resistencia a la corrosión del acero (y
de las aleaciones de hierro) mediante un pequeño recubrimiento sobre la superficie.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
30
2.- ESTADO DEL ARTE
Rafael P. Belmar Leal
El galvanizado permite el recubrimiento de los armarios de chapa de acero o de
hierro fundido mediante su inmersión en un baño de cinc fundido.
2.3.- IMPRIMACIÓN Y PINTURA. CABINAS ESPECIALIZADAS.
En los años 60 del pasado siglo, las empresas del sector del automóvil se
plantearon cambiar sus sistemas de control. Estos estaban basados en armarios de
relés y lógica tableada. Estando adaptado al medio industrial, contaba con mayor
flexibilidad, era más fácil de mantener y utilizaba los avances en Electrónica del
momento.
Hoy en día, gracias a los robots y a los autómatas programables que están
presentes en todas las actividades industriales aumentando sus prestaciones en
todos los aspectos, como tamaño, número de entradas y salidas a controlar,
capacidad
de
realizar
lazos
de
regulación
trabajando
con
equipos
de
instrumentación y sobre todo en redes de comunicación.
IMPRIMACIÓN
La imprimación es el proceso mediante el cual damos una capa previa a la
aplicación de la pintura sobre una superficie. Las funciones de esta capa de
imprimación son básicamente dos: la de tapar porosidades (tapaporos o selladora) y
mejorar la adherencia de la pintura.
Figura 5.- Imprimación manual de una pieza.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
31
2.- ESTADO DEL ARTE
Rafael P. Belmar Leal
Como selladora la capa de imprimación se ocupa de tapar los poros de la
superficie sobre la que vamos a pintar. Si se trata de yeso o cemento ayuda a evitar
la aparición de manchas de humedad, si se trata de una superficie de madera
contribuye a evitar la aparición de hongos. En ambos casos como efecto del tapado
de poros tendremos que vamos a necesitar menos pintura para cubrir la superficie
que la que haría falta pintando directamente.
En algunas superficies, por ejemplo las superficies vitrificadas o los plásticos, la
pintura en ocasiones puede presentar problemas de adherencia. La capa de
imprimación evitará no solo que la pintura resbale excesivamente al aplicarla, sino
que mejorará su durabilidad a largo plazo.
Los productos tapaporos se aplican como si de una pintura convencional se
tratase.
PINTURA
Hoy en día tenemos varios tipos de pintura. Las más interesantes son las
llamadas 2K (poliuretanos, barnices, etc.) que en la actualidad se están utilizando en
nuestro mercado. Son de alta tecnología y fáciles de usar. Ello hace indispensable
realizar la operación de pintado en un recinto presurizado libre de polvos, que brinde
la posibilidad de aprovechar las ventajas de estos productos de secarse y
endurecerse rápidamente con la ayuda de calor. Estas características son las que se
consiguen al trabajar con una cabina de pintura. Ésta porta una disminución de
trabajos adicionales, como el pulido de la pintura, que se debe realizar en caso de
que aparezcan incrustaciones, y el aumento significativo de la productividad y la
calidad del taller.
Desde el punto de vista constructivo, tiene gran importancia el espacio y el
diseño, tanto del foso como la salida de gases al exterior, de forma que se asegure
la ausencia de turbulencias y de sobrepresiones. La construcción de la cabina debe
ser modular, pero sólida. A la hora de fabricar la cabina de pintura es fundamental el
empleo de buenos aislantes térmicos y acústicos.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
32
2.- ESTADO DEL ARTE
Rafael P. Belmar Leal
Como función principal de estos equipos no solo tenemos el secado de piezas,
en el caso de que la cabina esté habilitada a tal efecto, sino además la de tener una
zona para pintar limpia y libre de polvos que generan incrustaciones en la pintura y
obligan a pulir las piezas y/o retocarlas.
En caso de pintarse un armario con materiales acrílicos el pulido es obligatorio,
más allá de las incrustaciones de basura que haya, ya que este proceso es
necesario para obtener brillo. Las nuevas pinturas de dos componentes (2K) ya sean
poliuretanos (monocapa) o barnices (bicapa) no necesitan pulido ya que tienen brillo
propio. En caso de tener que realizar esta operación se requerirá un esfuerzo mucho
mayor que para hacerlo en las pinturas acrílicas, debido a la mayor dureza de los
productos.
Figura 6.- Ejemplos de pintado. Coches y armarios eléctricos.
El proceso de una cabina de pintura cuenta, como regla general, con la cabina
propiamente dicha, una sala de mezclas y en algunos casos, estufa de secado. En el
Proyecto consideraremos que no está incluido y el secado de los armarios lo
realizaremos
en
unos
hornos
secadores
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
habilitados
a
tal
efecto.
33
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
3.- SISTEMA
A
INSTALAR
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
34
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 3
SISTEMA A INSTALAR
3.1.- DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA
En el presente capítulo se va a describir la maquinaria que se debe instalar en
cada uno de los sistemas propuestos en el Proyecto. Éste está dividido en dos
partes diferenciadas; En primer lugar se detallará la maquinaria correspondiente al
sistema de galvanizado y en segundo lugar, al sistema de imprimación, pintura y
secado. La maquinaria de cada uno de los sistemas sería la siguiente:
-
Puente de grúa
-
Tanques
-
Cabinas de imprimación y pintura
-
Depósito de pintura
-
Mesa giratoria
-
Horno de secado
-
Cintas transportadoras de cadena
 Sistema de galvanizado:
 Sistema de imprimación,
pintura y secado:
 Maquinaria común
en ambos sistemas:
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
35
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
3.2.- CAPACIDAD DEL SISTEMA
El incremento de colocación de cuadros eléctricos ha obligado a la empresa a
tener que responder a dicha demanda con la ampliación de la producción.
El Proyecto aumentará notablemente la capacidad de fabricación de armarios
al automatizar la parte del galvanizado, imprimación, pintura y secado que
actualmente se realiza de manera manual.
Actualmente se están realizando del orden de 50 armarios galvanizados y
pintados manualmente al día. Gracias al nuevo sistema, se tardan en galvanizar 4
armarios eléctricos en torno a los 4 minutos (1 minuto por armario) al igual que para
el sistema de imprimado, pintura y secado de 4 armarios. Por lo tanto, hablamos de
que, en 8 minutos aproximadamente se realizaría el galvanizado, imprimado, pintura
y secado de 4 armarios.
Para el lote de 200 armarios predeterminado en el sistema, hablamos de que
se tardarían 400 minutos o lo que es lo mismo 6,7 horas aproximadamente en
realizar el pedido, que no llega a las 8 horas de una jornada laboral, es decir,
cuadruplicamos la producción de la fábrica sin llegar al día de trabajo. Se podrían
hacer menos armarios si así fuera necesario mediante el cambio de número de los
mismos en el Scada y viceversa, aumentar la producción.
En el caso previo a la instalación debemos añadir que la superficie inicial de
galvanizado, imprimado, pintura y secado era de 2200
(110m x 20m) con 10
operarios especializados en pintado manual. Tras la instalación se utilizarán 5800
(145m x 40m) con un personal más reducido (4 operarios) pero mucho más
especializados.
Respecto a los tamaños de los armarios serán como máximo de 4000 mm x
2000 mm x 2000 mm (dimensiones correspondientes al largo, ancho y alto de los
tanques). Lo que hace que se pueda aplicar la automatización a una amplia gama de
los mismos. El baño se realizará a los armarios en posición horizontal para que la
aplicación del líquido sea homogénea en toda la superficie.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
36
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
3.3.- ESQUEMA BÁSICO DE LA INSTALACIÓN
Figura 7.- Esquema básico de la instalación de la maquinaria.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
37
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
3.4.- MAQUINARIA DEL SISTEMA DE GALVANIZADO
3.4.1.- Puente de grúa
Para nuestro Proyecto necesitamos un puente de grúa que traslade los
armarios desde la zona de ensamblado a la de pintura y secado. Vamos a instalar
un puente de la marca ABUS y modelo HB, concretamente el EHB monorraíl. Este
sistema es uno de los más extendidos para la elevación y transporte de de objetos
de alto peso.
Algunas de las ventajas de instalar este sistema son:
 Al poderse modular, permite una solución a medida y económica para
cada usuario
 Gracias a las múltiples variantes de montaje y suspensión, se pueden
instalar sistemas HB bajo condiciones de difícil acceso
 La capacidad de carga se puede determinar y a menudo también ampliar,
de forma totalmente individualizada hasta 2 Toneladas
 La limitación a un mínimo de componentes simplifica el montaje, ahorra
tiempo y ayuda a evitar fallos
 No se requieren herramientas especiales para su montaje
 Los empalmes eléctricos de conexión rápida y sencilla, permiten una
instalación eléctrica segura y de fácil realización
 Los múltiples seguros eléctricos que ofrecen los accionamientos y
polipastos aportan seguridad con alta tecnología de desplazamiento,
arranque y elevación suaves
 Una buena conexión entre los componentes obtiene una gran altura de
gancho y un máximo aprovechamiento del espacio
 Se pueden realizar modificaciones, ampliaciones y trabajos tras su
instalación de manera fácil y económica
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
38
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
Figura 8.- Puente de grúa Abus, modelo EHB monorraíl.
3.4.2.- Tanques
Los tanques deberán ser de acero para contener los líquidos de desengrase,
aclarado y electrolítico. En este caso, utilizaremos tanques de acero de la marca
AOLI y modelo ALZS-16.
Algunas de las características generales:
 Estructura única y de fácil construcción
 Limpio, geometría clásica y de buena presentación
 Flexibilidad a la hora de combinarlos
 Bajo consumo del material y altas dureza y durabilidad
Figura 9.- Tanque Aoli, modelo ALZS-16.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
39
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
3.5.- MAQUINARIA DEL SISTEMA DE IMPRIMACIÓN, PINTURA Y
SECADO
3.5.1.- Cabinas de imprimación y pintura
Se han escogido las cabinas de la marca LAUNCH, modelo CCH 201 debido a
que su utilización puede variar de cara a posibles ampliaciones en un futuro.
Además, tiene una capacidad de ventilación muy buena y superior a otras de la
misma marca, con una media de 0,3
en cabina y además incluye una turbina de
extracción que en otros modelos no está presente.
Además este modelo se diferencia de otros inferiores en que es más robusto,
dispone del doble de luces laterales y dos turbinas; una de impulsión de 7,5 KW y
otra de extracción de 4 KW. Dichas cabinas han pasado un control de calidad muy
estricto que asegura el mejor rendimiento técnico y energético.
Esta marca utiliza en sus cabinas de pintura turbo ventiladores centrífugos de
arranque directo con palas invertidas de alta presión y equilibradas garantizando la
mínima vibración.
La principal característica de esta turbina, es su gran caudal de aire y sobre
todo poder mantener dicho caudal a pesar de las pérdidas de carga derivadas de
filtros, tuberías de salida y longitud de los mismos, etc..., por ello están pensadas
para instalaciones industriales y cabinas de pintura de automóviles. Además, el
acoplamiento directo (sin correas ni poleas) con el motor, elimina dispersiones de
potencia alrededor del 15/20%, cabeceo, entre otras cosas...
 Caudal de aire constante, aunque aumente la suciedad de los filtros del
plenum.
 Duración superior de los filtros (al mantener la velocidad de pasaje del aire).
 Menor coste de mantenimiento (sustitución de correas, ruidos, desequilibrios).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
40
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
Figura 10.- Cabina Launch, modelo CCH 201.
Otra de las características importantes es el quemador Riello que incorpora,
que tiene una capacidad calorífica de 183.000
y es de aire impulsado, es decir,
aquel en que el aire posee ventilación forzada.
Los paneles están construidos en chapa galvanizada, aislada por poliestireno
(EPS), prensado y extruido. Este material ofrece innumerables beneficios de
aislamiento en una cabina de pintura. Es una espuma aislante de carácter
termoplástico, de estructura celular cerrada y expandida por extrusión. Por su
naturaleza, características técnicas y prestaciones, el poliestireno extruido es la
respuesta tecnológicamente más avanzada en el campo del aislamiento térmico,
consiguiendo una menor merma de este material aislante frente otros productos
similares. De esta forma se consiguen reducir las necesidades de climatización en
cualquier época del año.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
41
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
Figura 11.- Esquemático de la cabina CCH 201.
Entra las ventajas más destacadas cabe nombrar:
 Ahorro de energía
 Ahorro económico
 Contribución a la protección del medio ambiente
 Reducción de la emisión de contaminantes atmosféricos
 Reducción de los niveles de salida de temperatura al exterior emitida por el
grupo generador
 Retardo a la acción del fuego en caso de incendio gracias a aditivos
especiales
 Totalmente ecológico y nada perjudicial para la salud
 Resistencia mecánica a la presión del aire consiguiendo que no se produzcan
vibraciones
3.5.2.- Depósito de pintura (a presión)
El depósito debe contener una gran cantidad de pintura y además, mantenerla
en un estado óptimo. Para ello, se ha elegido un depósito de la marca WALTERPILOT y modelo MDG 500. Éste se ha escogido por su gran capacidad y las
ventajas que ofrece frente a otros.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
42
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
Su chorro de proyección de primera calidad hacen que tenga una transferencia
de material muy uniforme ya sea para pistola o para un sistema como el que se va a
montar, por lo que se obtiene una velocidad de trabajo muy elevada.
Además se incluirá un agitador eléctrico para lograr una superficie y una
mezcla totalmente homogénea y así evitar que la pintura se espese. Como dato para
la tranquilidad del conjunto de trabajo, la seguridad está garantizada para fabricar y
verificar depósitos de presión.
Sus componentes se pueden observar en la siguiente figura:
1 Válvula de entrada de aire
2 Aire comprimido ajustable (control
reversible) con válvula de seguridad,
manómetro y válvula de ventilación
3 Agitador (Opcional)
4 Bloqueo para relleno de material
5 Principal llave para abrir t cerrar el
tanque de presión
6 Válvula de entrega de material
7 Tubo de material
8 Agitador (diferentes geometrías
disponibles)
Figura 12.- Esquema del depósito de pintura Walter-Pilot, modelo MDG 500.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
43
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
3.5.3.- Mesa giratoria
En este Proyecto es importante incluir una mesa giratoria regulable en altura
para girar los armarios y desviarlos a sus respectivos puestos de secado.
Se ha escogido la marca BISHAMON, serie EZU y modelo EZU-15-R. Su uso
es muy conveniente cuando entran en juego cargas que hay que girar, elevar o
posicionar. Este tipo de elevadores giratorios no contienen componentes eléctricos o
hidráulicos y requieren de un mantenimiento muy bajo.
Algunas características son:
 El actuador sube, baja y gira la plataforma a la posición deseada
 Superficie duradera y agradable de poliéster que la hace muy resistente
frente a la corrosión
 Construida con una estructura sólida de acero con una base de piel
rugosa
 Rodillos en la base y en la plataforma para añadir mayor estabilidad
 Diseño claro con el mínimo de mantenimiento necesario
Figura 13.- Mesa giratoria Bishamon, modelo EZU-15-R.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
44
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
3.5.4.- Hornos de secado
Para el horno de secado necesitaremos altas temperaturas para el secado de
los armarios. Se han elegido cuatro hornos de la marca ACATEC, modelo HCG
3000.
Su fabricación es nacional e internacionalmente conocida. La serie H se
caracteriza por la escasez de puentes térmicos. Utiliza paneles tipo “Sandwich” que
no tienen uniones metálicas entre las partes interiores y exteriores. Este sistema
consigue un gran ahorro energético y se evita con éxito el calentamiento excesivo de
las zonas adyacentes.
Como dato a tener en cuenta es que podemos se pueden controlar errores de
hasta ± 0.5 ºC para temperaturas de hasta 500 ºC.
Figura 14.- Horno de secado Acatec, modelo HCG 3000.
Todos los hornos están bajo el reglamento electrotécnico de baja tensión.
Poseen cuadros estancos metálicos con seta de emergencia, pulsadores de marcha
y paro, alarmas de control, etc.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
45
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
Algunas características son:
 Construcción del horno con panel tipo sándwich
 Consistencia estructural del sistema
 Aislamiento con lana mineral de alta densidad
 Puertas con cierres de seguridad
 Juntas de cordón cerámico en los cierres de nuestros hornos de secado
 Suelos de hornos aislados con guías
 Inoxidable y aplicaciones especiales
NOTA: Todos los detalles técnicos de la maquinaria están descritos en los
Anexos y en el pliego de condiciones (Capítulos 8 y 10 respectivamente).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
46
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
3.6.- MAQUINARIA COMÚN EN AMBOS SISTEMAS
3.6.1.- Cintas transportadoras de cadena
Para nuestro Proyecto necesitamos una cinta transportadora que cumpla con
las características técnicas del proceso. Para ello utilizaremos transportadores de
cadena de la marca GURA y modelo de la serie 67000, concretamente el modelo
67100. Esta cinta puede soportar grandes cargas, posee un sistema silencioso y
seguro.
Esta cinta es ideal para la movilización y el transporte de unidades de carga
como por ejemplo contenedores, palés y mercancías de gran envergadura, como es
el caso de los armarios.
Este transportador de cadena puede, como su propio nombre indica,
transportar tanto de forma longitudinal como transversal. Está caracterizada por sus
materiales innovadores, como aleaciones de aluminio y perfiles plásticos de alta
calidad optimizados para garantizar una calidad de transporte y una disponibilidad
máximas unidas a la mínima emisión de ruidos. Las características especiales del
transportador de cadenas son las cadenas solapadas en los puntos de transición y el
tensor de cadenas de fácil manejo para el operador.
Para cargas útiles grandes, el transportador utiliza de forma óptima un raíl de
paletas central o un tercer ramal de cadena accionado para soportar el peso del
armario. Un simple volante de mano permite al personal de mantenimiento reajustar
la tensión de la cadena en cualquier momento sin herramientas especiales, lo que
hace que sea imposible estirar en exceso la cadena.
Cada cadena está realizada con un perfil entrecruzado de U, galvanizada
(Plata-Zinc) o esmaltada para su conservación frente al óxido. El perfil está abierto
debajo para garantizar que la suciedad y partículas puedan causar desperfectos. El
elemento de carga es una cadena dúplex estándar de entre 5/8" x 3/8”.
De manera opcional, se puede instalar una cadena de perfil H, conjuntos de
accionamiento o sensores a lo largo de la cinta en puntos perforados.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
47
3.- SISTEMA A INSTALAR
Rafael P. Belmar Leal
Todas las secciones de alimentación de las cadenas o de ruedas dentadas
están cubiertas. Especialmente las áreas que pueden llegar a combinarse con otras
máquinas, elementos o partes de la fábrica o del edificio.
Figura 15.- Cinta transportadora Gura, modelo 67100.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
48
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
4.- SISTEMA
DE
CONTROL
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
49
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 4
SISTEMA DE CONTROL
4.1.- AUTÓMATAS
4.1.1.- Definición
En electrónica, un autómata es un sistema secuencial, aunque en ocasiones la
esta palabra se utiliza también para referirse a un robot. Puede definirse como un
equipo electrónico programable en lenguaje no informático diseñado para controlar,
en tiempo real y en ambiente industrial, procesos secuenciales. Sin embargo, la
rápida evolución de los autómatas hace que esta definición no esté cerrada.
Una definición más técnica para el autómata según el National Electrical
Manufactures Association (NEMA):
“Aparato
electrónico
digital
que
usa
memoria
programable
para
el
almacenamiento de instrucciones que implementan funciones lógicas, secuenciales,
temporizadores, contadores y aritméticas para controlar a través de módulos de
entrada/ salida digital y analógica diferentes tipos de máquinas o procesos.”
Existen varias abreviaturas de autómata programable que se utilizan
comúnmente en el entorno industrial:
API: Autómata Programable Industrial
PLC: Controlador de Lógica Programable
PC: Controlador Programable.
4.1.2.- Selección de los autómatas
Nuestro Proyecto cuenta con dos zonas diferenciadas como se ha explicado
anteriormente. Para el galvanizado de armarios eléctricos usaremos un autómata y
para el pintado otro.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
50
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
La razón de hacerlo de esta manera es para realizar la programación en dos
tipos de software distinto de tal manera que gracias a las comunicaciones, trabajarán
como un único sistema. Otra razón y quizás la más importante, es que he podido
trabajar físicamente con ellos y verificar toda la programación presente en este
Proyecto. Hay que tener en cuenta que son dos procesos distintos pero que, gracias
a un bus de campo, las podremos unir para que trabajen como una unidad.
Si no fuera ese el caso, es decir, si no supiéramos que autómata elegir para
nuestro proceso, la decisión debe basarse en el análisis sistemático de una serie de
factores, pero considerando no solo las características actuales de la tarea de
control, sino también las necesidades futuras en función de los objetivos de la
empresa. En esta tabla se muestran los factores cuantitativos y cualitativos a tener
en cuenta para una buena elección.
Criterios de selección
Factores Cuantitativos
Factores Cualitativos
Entradas/Salidas
Desarrollo del programa
Tipo de control
Fiabilidad del producto
Memoria
Servicios del suministrador
Software
Normalización en planta
Periféricos
----------------
Físico/Medio ambiente
----------------
Tabla 1.- Criterios de selección. Factores.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
51
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
4.1.2.1.- Zona de galvanizado. Siemens.
Utilizaremos el autómata de la marca
SIEMENS, modelo S7-200 y
concretamente con la CPU 224. El software utilizado para desarrollar la
automatización del sistema ha sido el STEP 7 Microwin v4.0 SP6. El lenguaje
utilizado ha sido en lenguaje de contactos. El sistema ha sido probado sobre el
autómata de manera física, dando una funcionalidad óptima. En el anexo V se
adjunta la programación correspondiente a este autómata. Las características
correspondientes al autómata pueden verse en el anexo III.
En nuestro sistema el autómata tendrá como entradas las señales
provenientes de los finales de carrera. Para ver el conexionado del autómata
consulte el plano 6.
4.1.2.2.- Zona de pintura y secado. Schneider Electric.
Para el control de este autómata se va a usar la aplicación Unity PRO que es
una mejora de la conocida aplicación PL7. En esta nueva herramienta de
desarrollo vendrá incluido el PL7, software utilizado para desarrollar programas
para los autómatas en estos años. Se utilizará un autómata de la marca
SCHNEIDER ELECTRIC (TELEMECANIQUE), modelo MODICON Premium TSX
P5710. Éste permite desarrollar el software en lenguaje de contactos, lista de
instrucciones, texto estructurado y Grafcet. En este caso se ha realizado la
programación del autómata mediante Grafcet con el PL7 PRO v4.4. En el anexo V
se adjunta dicha programación. Las características correspondientes al autómata
pueden verse en el anexo III.
En nuestro sistema el autómata tendrá como entradas las
interrupciones provenientes de los sensores ópticos y las alarmas del sistema.
Para ver el conexionado del autómata consulte el plano 6.
Se pueden realizar proyectos de cualquier tipo solo con el programa, no
obstante no se pueden realizar simulaciones del funcionamiento del programa a
no ser que se disponga de un autómata y se conecte físicamente al PC.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
52
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
4.1.3.- Ventajas y desventajas
En el caso de las ventajas cabe destacar las siguientes:
 Ahorro en mano de obra y mantenimiento
 Menor peso y tamaño
 Mayor fiabilidad
 Menores tiempos de elaboración de proyectos
 Menores tiempos de puesta en marcha
 Lógica programada
 Gobierno de muchas máquinas con el mismo autómata
 Posibilidad de hacer cambios fácilmente, según los desarrollos o cambios
en las máquinas con un coste mínimo
 Se puede instalar en ambientes industriales donde existan condiciones
severas de temperatura, campos de influencia eléctrica, humedad,
vibración, ruidos, polvo, contaminantes, etc.
 Permite la simulación de procesos y de sus posibles fallos sin influir
directamente en el proceso
Alguno de los inconvenientes más importantes:
 Especialización del personal, es decir, contratación de mano de obra con
conocimientos en el campo de la automatización
 Reduce la participación activa del operario
 Coste considerable del equipo aunque no es el más caro de los equipos
en un sistema automatizado
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
53
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
En líneas generales, automatizar cualquier proceso conlleva en principio
muchas más ventajas que desventajas por lo que merece la pena el avance
tecnológico que se propone aunque siempre habrá opiniones que discrepen.
4.1.4.- Estructura externa

Modular: Tanto CPU, como fuente de alimentación, entradas y salidas son
cada una un módulo diferenciado que se eligen en función de la
aplicación requerida. Son de fácil expansión ya que simplemente se les
añade un nuevo módulo.

Compacta: consiste en una única pieza en la que se integran en un
mismo bloque la CPU, la alimentación, las entradas y las salidas. Se
expanden conectándose a otros de características similares.
4.1.5.- Estructura interna
Los autómatas programables se componen de lo siguientes bloques:
1) CPU (Unidad central de proceso)
2) Memoria
3) Interfaces de entrada y salida
4) Fuente de alimentación
Ahora procederemos a explicar cada uno de estos bloques de una manera más
detallada:
1. La unidad central de proceso (CPU) es el lugar donde se realizan todas
las operaciones. Consulta el estado de las entradas y ejecuta la secuencia de
instrucciones almacenada en memoria, elaborando a partir de ella las señales
de salida correspondientes que se enviarán al proceso.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
54
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
En general en la CPU se realizan las tareas de control, vigilancia del
funcionamiento correcto del equipo, intercambio continuo de información con
los demás integrantes del equipo.
2. La memoria del autómata contiene todos los datos e instrucciones que
necesita para ejecutar las tareas de control. La información se almacenará en
forma de bits que luego son interpretados por la CPU.
3. Las interfaces de entrada y salida establecen la comunicación del
autómata con el proceso. Además, se encarga de adaptar las señales que se
manejan en el proceso a las utilizadas internamente por la máquina.
4. La fuente de alimentación adapta la tensión de red a las tensiones
necesarias para el funcionamiento de los distintos circuitos electrónicos
internos del autómata, así como a los dispositivos de entrada: 24 V DC, por
ejemplo. En ocasiones, el autómata puede disponer de una batería conectada
a esta fuente de alimentación, lo que asegura el mantenimiento del programa y
algunos datos en las memorias en caso de interrupción de la tensión de red.
Todo esto es lo que conforma un PLC pero no es completamente
funcional sin un software y un hardware que lo haga funcionar. Estamos
hablando de la programación, los periféricos y los dispositivos que se
conectarán a las entradas y salidas, proporcionando la información necesaria.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
55
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
4.2.- SENSORES
4.2.1.- Sensores ópticos
En el sistema que se ha propuesto en el Proyecto, es necesario instalar
sensores ópticos en las cintas transportadoras para el control de los armarios
eléctricos. En particular, los sensores de la marca OMRON, serie E3G-M y modelo
E3G-ML79T-G.
Su principal función es la detección de objetos en la cinta transportadora. El
proceso que se sigue para ello es el siguiente:
La fuente origina un haz luminoso que se refleja en una diana retroreflectiva, el
cual debe detectar el receptor compuesto por un fotodiodo. Si el receptor no detecta
este haz luminoso esto significa que se encuentra un objeto en el lugar donde está el
sensor.
Además de lo anterior los sensores ópticos pueden llevar lentes las cuales
dirigen el haz de luz tanto en el emisor como en el receptor para restringir el campo
de visión y así poder aumentar la distancia de detección. Para ver el conexionado de
los sensores consulte el plano 8.
El circuito de salida puede ser de varios tipos:
Discretas o digitales
Analógicas
Seriales
Figura 16.- Sensor Omron E3G ML79T-G.
En este Proyecto tenemos que detectar la presencia de los objetos en ciertos
lugares de las cintas transportadoras ya sea para saber que existe un objeto como
su posición actual y así poder actuar en consecuencia.
Dada esta necesidad utilizamos este tipo de sensores ya que es la manera
más fácil y sencilla para detectar objetos entre dos puntos de un sistema.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
56
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
Para solucionar las necesidades del Proyecto, hemos utilizado un sensor que
emite un haz infrarrojo de 860nm, dado que este tipo de sensores tienen un gran
porcentaje de luz emitida y hacen muy fácil la detección por el emisor.
No hemos utilizado ningún tipo de lente en el sensor puesto que el objeto es
grande y la distancia entre emisor-receptor y la diana no excede a 2000 mm. por lo
que no habrá ningún problema para la detección de los armarios.
De todos los tipos de sensores, hemos utilizado el sensor reflexivo en el cual
el emisor y el receptor se colocan en el mismo sitio uno al lado del otro y en frente de
ellos se coloca una superficie reflexiva, el haz de luz emitido choca contra el reflector
para ser registrado por el receptor. En ese momento, si pasa un objeto impidiendo
que el haz de luz llegue al receptor, se produce la detección.
Figura 17.- Esquema de funcionamiento del sensor óptico.
Características destacables de estos sensores:
 Emisor y receptor en la misma unidad
 Se emplea un reflector para reflejar la luz
 Se pueden detectar objetos aproximadamente a 10 metros
 No detectan objetos brillantes
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
57
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
En el Proyecto utilizaremos el sensor reflexivo puesto que así podemos utilizar
el mismo conducto para el cableado del emisor y del receptor, reduciendo en gran
medida la cantidad de cableado a utilizar. Aunque este sistema presenta problemas
de detección en objetos brillantes, en el proceso de detección de los armarios
eléctricos se realizará sin problemas ya que son objetos opacos y sin brillo. Aún así,
la función de ajuste del área de detección permite detectar objetos brillantes de
superficie irregular.
Lógica de sensor y funcionamiento:
La fuente de alimentación suministra la potencia necesaria para el
funcionamiento del detector y en el regulador de voltaje se ajustan y mantienen los
niveles de tensión utilizados por el resto de los bloques del sensor.
El generador de pulsos suministra al led la señal modulada que permitirá la
emisión de un haz discontinuo de luz que al chocar con un objeto regresa al
fotodetector. La salida del fotodetector es amplificada y luego es comparada con la
frecuencia de pulsos para verificar que la señal recibida provenga del led del
detector, esto se hace en el integrador.
El nivel de salida del integrador es chequeado en el detector de nivel de tal
forma que la cantidad de luz recibida sea suficiente para activar o desactivar el
sensor. Finalmente se encuentra el dispositivo de salida que corresponde a un
sensor con salida discreta (tipo NPN, PNP, FET o MOSFET). La salida alimenta a la
carga que es un transductor de acondicionamiento de señal.
Es una medida de la cantidad de luz de la fuente de luz detectada por el
receptor:
1. Si tenemos un “0 lógico” es que el sensor de luz no ha detectado nada entre
emisor y receptor por lo que no tendremos objeto entre ambos.
2. Si tenemos un “1 lógico” es que el sensor de luz ha detectado un objeto
entre emisor y receptor.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
58
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
4.2.2.- Finales de carrera
Los finales de carrera van a tener una parte importante del Proyecto ya que
formarán parte del puente de grúa y darán la información necesaria para saber
dónde está situado el armario en cada momento. Se han elegido finales de carrera
de la marca OMRON, serie D4B, concretamente el modelo D4B-4116N. Este tipo de
sensor electromecánico tiene una resistente carcasa metálica y es apropiada para
aplicaciones tanto seguras como estándares gracias a su mecanismo de apertura.
Además, cuenta con un mayor rango de temperatura de funcionamiento y una mayor
vida útil lo que le hace un candidato ideal para nuestro sistema ya que es un entorno
exigente y cuenta con la máxima flexibilidad en el montaje y la conectividad.
Características destacables:
 Mecanismo de apertura directa y aprobación
por organismo cualificado
 Resistente carcasa metálica y mayor vida
útil del interruptor mecánico (modelos de presión)
 Bloque de terminales de cableado directo
Figura 18.- Sensor Omron D4B-4116N.
Figura 19.- Esquema de formación de un final de carrera.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
59
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
El contacto de ruptura brusca (snap-action), permite una conmutación precisa
y segura mediante el mecanismo de apertura positiva de los contactos. Este tipo de
apertura impide errores de operación debidos a factores tales como deposiciones
metálicas o soldadura de los contactos. Esta soldadura podría darse por la elevada
temperatura en las que se encuentran a veces estos dispositivos (entornos
agresivos) aunque tienen un rango de 120 ºC (desde -40 a 80).
4.2.3.- Sensores de temperatura y humedad relativa
Para el sistema de imprimación y pintura necesitaremos contar con sensores
que nos midan la temperatura y la humedad relativa en cada una de las cabinas. Se
han elegido sensores de la marca NOVUS, serie N320, concretamente el modelo
N322RHT.
Características destacables:
 Posee dos salidas de control del tipo relé que pueden ser configuradas
independientemente para actuar como control o alarma
 Está protegido por una cápsula en poliamida
 El cable cuenta con 3 metros de longitud
 Interfaz RS485
 Display alterno entre temperatura y humedad
 Totalmente configurable. El tiempo entre una indicación y otra puede ser
configurada por el usuario.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
60
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
Figura 20.- Sensor Novus N322RHT.
4.2.4.- Alimentación de sensores
Para la alimentación de los sensores necesitaremos una fuente de
alimentación que pasa los 230 V de corriente alterna o continua a 24 V o 12 V
respectivamente.
El que emplearemos en el Proyecto va a ser un alimentador de la marca
AVALVA y modelo 3534 electrónico variable con un rango entre 3 V y 12 V. La
corriente máxima soportada por este tipo de sensores son 3 A pero, por seguridad,
la fuente solo da un máximo de 1 A. Además, incorpora un circuito de protección
contra sobrecarga y exceso de temperatura.
Además incorpora diferentes conectores para flexibilizar posibles cambios.
Entre ellos están los siguientes:
o 3,5 mm
o 5,5 x 2,1 mm
o 5,5 x 2,5 mm
o 3,5 x 1,35 mm
o 1,7 mm
o 2,35x0,75 mm
Figura 21.- Transformador Avalva 3534.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
61
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
4.3.- ACTUADORES NEUMÁTICOS
Como definición podemos decir que un actuador es un dispositivo capaz de
transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso
con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la
orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar
un elemento final de control como, por ejemplo, una válvula.
Este es el sistema que utilizaremos para el empuje de los armarios y para el
cambio de dirección de los mismos. La mesa giratoria incluye un motor neumático y
los cilindros encargados del empuje de dichos armarios son de doble efecto.
Por tanto, hemos elegido un cilindro de la marca NORGREN, serie ISO/VDMA
RA/8000/M, concretamente el RA/8063/M/200.
Este cilindro industrial es
muy robusto y fiable, que son
dos de las características que
requerimos
Proyecto.
para
nuestro
Además,
soporta
elevadas temperaturas (entornos
entre -20 ºC y 80 ºC) y puede
realizar
distintos
modos
de
funcionamiento.
Figura 22.- Cilindro Norgren RA/8063/M/200.
4.4.- PCs INDUSTRIALES.
4.4.1.- HMI. Interfaz hombre-máquina.
Una interfaz Hombre-Máquina o HMI ("Human Machine Interface") es el
dispositivo o aparato que presenta los datos de un proceso de manera visual a un
operador humano y a través del cual éste controla el proceso.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
62
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
Lo podemos encontrar en dispositivos especiales como paneles de operador o
como un ordenador. Los sistemas HMI en ordenadores se los conoce también como
software de monitorización y supervisión.
Las señales del proceso son conducidas al HMI por medio de dispositivos
como tarjetas de entrada/salida en el ordenador, PLCs, PACs, RTU o DRIVERs.
El aumento de la complejidad en los procesos y las mayores exigencias de
funcionalidad, hacen imprescindible una máxima transparencia. De ahí la
importancia de la HMI. Este sistema se encarga de:
● Representar procesos: El proceso se representa en el panel de operador. Si
se modificara por ejemplo un estado en el proceso, se actualizará la visualización en
el panel de operador.
● Controlar procesos: El operador puede controlar el proceso a través de la
interfaz gráfica. El operador es capaz de especificar un valor teórico para el
autómata entre otras opciones.
● Emitir avisos: Si durante el proceso se producen estados de fallo en el
sistema, se emite un aviso.
● Archivar valores de proceso y avisos: El HMI puede archivar avisos y
valores durante el proceso. De esta forma se puede seguir inequívocamente el
proceso y, si se necesita más adelante, se pueden obtener datos antiguos de
producción.
● Documentar valores de proceso y avisos: También permite visualizar
avisos y valores de proceso en informes. De este modo podrá emitir los datos de
producción una vez finalizado el turno.
● Administrar parámetros de proceso y parámetros de máquina: El sistema
HMI permite almacenar los parámetros de proceso y de máquina en recipientes que
luego se pueden transferir, por ejemplo, desde el panel de operador al autómata en
un solo paso para que la futura producción se migre a otra gama de productos.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
63
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
4.4.2.- Selección del PC Industrial
Es necesario un PC que tenga puerto serie para conectarlo al autómata o
puertos USB. La alimentación de éste serán 230 Vac. El software del PC servirá
para el seguimiento correcto del funcionamiento de la producción. En este caso se
elegirá un SIMATIC Panel IPC 577C para la completa automatización de la planta.
4.4.3.- SIMATIC HMI
Gracias a su elevada compatibilidad industrial, los SIMATIC Panel PCs son
aptos tanto para instalación en armarios eléctricos, pupitres y cuadros o tableros
como para montaje directo en la máquina. Los campos de aplicación típicos se
encuentran en la automatización manufacturera y de procesos industriales como es
nuestro caso.
Existe una gran variedad de PCs debido a la gran variedad de requisitos que
existe. Éstos quedan cubiertos por un amplio abanico de SIMATIC Panel PCs
potentes y robustos.
Funcionalidad industrial

Componentes y elementos de alta calidad con un amplio MTBF (mean
time between failure), que garantizan 24 h de funcionamiento incluso en el
rango de temperatura ampliado.

Gran resistencia a choques y vibraciones de los equipos gracias a
características especiales como suspensión amortiguada del disco duro,
conectores bloqueados e inmovilizadores de tarjetas.

Caja robusta con elevada compatibilidad electromagnética (CEM) y
fuentes de alimentación industriales integradas (también según NAMUR).

Diseño mecánico que facilita al máximo las labores de modificación y
servicio técnico.

Pantallas brillantes y de alto contraste de diferentes tamaños.

Dimensiones de montaje frontales idénticas y diseño uniforme en todas
las gamas.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
64
4.- SISTEMA DE CONTROL

Rafael P. Belmar Leal
Frentes robustos, protegidos contra el polvo, la humedad y las sustancias
químicas (grados de protección por el frente IP65 / NEMA 4).
Figura 23.- Existen diferentes sistemas HMI.
Alta compatibilidad industrial
Todo el diseño está concebido para uso en el duro entorno industrial. Así, una
suspensión especial del disco duro que absorbe las vibraciones asegura un servicio
fiable, incluso con esfuerzos mecánicos elevados. Con ello, los SIMATIC Panel PC
han sido concebidos para una resistencia a vibraciones en y una resistencia a
choques en servicio.
Potencia a la medida
El uso de los más avanzados procesadores Intel con tecnología de ULV (Ultra
Low Voltage) a Core 2 Duo hace que los SIMATIC Panel PC tengan una
escalabilidad flexible para su aplicación.

Capacidad de procesamiento escalable

Máxima capacidad de procesamiento

Tecnología de procesadores Intel de última generación

Doble núcleo, ULV
Seguridad para las inversiones
La continuidad de los componentes y la disponibilidad de repuestos por un
período de hasta 5 años después del cierre de la producción quedan garantizadas,
por ejemplo, gracias a placas madre de desarrollo y fabricación propios.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
65
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
Esto facilita el desarrollo de máquinas concebidas con proyección de futuro, ya
que no es necesario volver a repetir la ingeniería.
El diseño que facilita el servicio técnico
El diseño de los equipos permite ampliar su dotación y cambiar componentes
con toda facilidad.
Las interfaces integradas
Las distintas interfaces ya integradas ofrecen grandes posibilidades de
comunicación y ampliación. La mayoría de modelos están equipados con interfaces
Gigabit Ethernet y PROFIBUS DP/MPI.
La ampliabilidad
Para la ampliabilidad individual, algunos modelos cuentan con slots ISA, PCI,
PCI Express, PC/104-Plus y PC/104. Esto permite seguir utilizando las antiguas
tarjetas y también las más modernas tarjetas de ampliación.
Construcción compacta
Considerando la capacidad de ampliación requerida, los SIMATIC Panel PCs
tienen un calado mínimo, por lo que se pueden utilizar en espacios muy reducidos.
Las opciones
Sus múltiples opciones permiten desarrollar soluciones individuales para cada
aplicación industrial. Así, por ejemplo, el panel de mando se puede separar hasta 30
metros de la unidad central. El módulo de teclas directas incrementa la seguridad de
funcionamiento pudiendo manejar directamente, a través de PROFIBUS DP/MPI, el
proceso de forma independiente al sistema operativo y sin ningún tipo de retardo.
Disponibilidad del sistema ampliable de forma individual

Configuración RAID1, alta seguridad contra paradas improductivas
gracias a almacenamiento redundante de los datos.

SIMATIC PC DiagMonitor, vigilancia de los estados operativos y aviso
temprano de averías tanto a nivel local como de red.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
66
4.- SISTEMA DE CONTROL

Rafael P. Belmar Leal
SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator, minimización de los paros
improductivos gracias al backup preventivo de los datos.

Fuente de alimentación ininterrumpida (SAI) SITOP y Masterguard, para
superar cortes de tensión.
4.4.4.- SIMATIC HMI IPC577C
El Panel PC elegido para este Proyecto es el de la marca SIEMENS, serie
SIMATIC HMI y modelo IPC577C con un tamaño de 19”.
4.4.4.1.- Descripción
Es mucho más fuerte y duradero que sus predecesores, los paneles 577 y
577B. Puedes elegir entre diferentes CPUs como tan bien diferentes
configuraciones de almacenamiento. El IPC577C es la solución calidad-precio
para multitud de aplicaciones industriales.
4.4.4.2.- Áreas de aplicación
El interfaz SIMATIC HMI IPC577C está diseñado para aplicaciones cercanas
a la máquina, donde la combinación de la fuerza y la confiabilidad es tan
importante como un precio atractivo. Para operaciones realizadas en la pantalla,
dispondremos de una “touch-screen” de 19” que además de proporcionar la
funcionalidad estándar se puede ampliar a través de las opciones de WinCC
flexible.
4.4.4.3.- Ventajas

Precio muy atractivo

Carcasa duradera de metal

Alta compatibilidad electromagnética

Garantía de 5 años después de la venta

Centros de servicio a nivel mundial

Suministro de dispositivos compatibles en el entorno según acuerdo
con los directivos de RoHS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
67
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
4.4.4.4.- Diseño y funciones
Con su atractivo precio-calidad y su funcionalidad intentado y probado, toda
la gama IPC577C es el producto ideal dentro de las clases de paneles PC
industriales.
Gracias a su alta compatibilidad electromagnética, el HMI IPC577C es
idóneo para aplicaciones a pie de máquina. Dependiendo del entorno de trabajo,
puede conectarse a un PROFIBUS o a un PROFINET que le permite la
construcción de una línea-topología de trabajo.
Figura 24.- Características técnicas del Simatic HMI IPC577C.
4.5.- SETA DE EMERGENCIA
La seguridad de la planta es un aspecto prioritario para cualquier planta
automatizada. Colocaremos setas de emergencia para cada una de las partes
diferenciadas de los procesos, es decir, una para el galvanizado de los armarios y
otra para el sistema de pintura y secado. Además de tener una cada elemento de
trabajo.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
68
4.- SISTEMA DE CONTROL
Rafael P. Belmar Leal
La marca elegida es EPROM y el modelo el PQ01C4N. Tendrá una única
función y será la total parada del proceso que se esté llevando a cabo y solo en
casos de extrema necesidad. Esta seta en concreto, incluye llave de seguridad para
su desenclavamiento.
Será un interruptor NC (normalmente cerrado) con
un enclavamiento especial y se abrirá (NA) cuando se
pulse la seta. Este tipo de sistemas son muy importantes
ya que su finalidad es la de participar activamente en la
seguridad del personal, del equipo y del material.
El color de la caja es amarillo-negro y el de la seta
es rojo. (Consultar Anexo III).
Figura 25.- Seta de emergencia
Eprom PQ01C4N.
Nota: También se ha descrito en el apartado de
seguridad y salud, ya que tiene que ver con las medidas
de salubridad de los trabajadores.
4.6.- ALARMA
Utilizaremos un avisador acústico y lumínico de la marca PATLITE, serie RFV y
modelo RFV-220F-R. Podemos decir que es una combinación muy eficaz entre una
baliza luminosa y una unidad de alerta con sonido programable en MP3.
Entre algunas características, destacar que tiene una
vida útil muy larga y un mantenimiento mínimo y su bombilla
de LED proporciona un consumo bajo. Incluye muchas
funcionalidades extra, como la grabación de un mensaje para
ser difundido por el dispositivo o un atenuador de decibelios
para las horas nocturnas.
Figura 26.- Alarma Patlite
RFV-220F-R.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
69
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal
5.- COMUNICACIONES
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
70
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 5
COMUNICACIONES
5.1.- REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
5.1.1.- Buses de campo. Definición.
Es un sistema de transmisión de datos que simplifica enormemente la
instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en
procesos de producción.
El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre
los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de
corriente de 4-20mA.
Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre
un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs/PACs, transductores,
actuadores y sensores.
Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de proceso, que lo
convierte en un dispositivo inteligente. Cada uno de estos elementos será capaz de
ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así como de
comunicarse bidireccionalmente a través del bus.
Algunos ejemplos de este tipo de buses son el AS-interface, Modbus, CAN y
PROFIBUS.
5.1.2.- Buses de campo. PROFIBUS.
El bus de campo PROFIBUS (PROcess FIeld BUS), es un estándar o sistema
abierto independiente del fabricante que se inicia con un proyecto de 21 empresas e
institutos alemanes en el año 1987.
Éste sistema especifica las características técnicas y funcionales de un sistema
basado en un bus de campo serie en el que controladores digitales descentralizados
pueden ser conectados entre sí desde el nivel de campo al nivel de control.
Se distinguen dos tipos de estaciones:
 Maestras: Determinan la comunicación de datos sobre el bus. Puede enviar
mensajes sin una petición externa cuando posee el control de acceso al bus (el
testigo). Los maestros también se denominan estaciones activas en el protocolo
PROFIBUS.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
71
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal
 Esclavas: Son dispositivos periféricos es decir, de E/S, válvulas, actuadores y
transmisores de señal. No tienen el control de acceso al bus y sólo pueden recibir
mensajes o enviar mensajes al maestro cuando son autorizados para ello. También
son denominados estaciones pasivas, por lo que sólo necesitan una parte del
protocolo del bus.
También es posible trabajar en PROFIBUS en modo multimaestro en el cual
todos los dispositivos pueden actuar, cuando les llega el testigo o “token”, como
maestros del bus.
La configuración mínima es una de las siguientes:
1) Dos estaciones maestras
2) Una estación maestra y una esclava
Posibles topologías:
Estrella
Línea
Rama
Árbol
Elementos del bus:
1) Nodos: Son elementos esenciales del Bus. Pueden ser:

Activos: son nodos que pueden actuar como maestro del bus
tomando enteramente el control de éste.

Pasivos: son nodos que únicamente pueden actuar como
esclavos y no tienen capacidad de control sobre el bus. Se
comunican con los nodos activos mediante un mecanismo de
pregunta-respuesta pero nunca entre ellos.
2) Repetidores: Simples transceptores bidireccionales para generar la señal
(amplificadores)
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
72
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal
Algunas características a destacar:
 PROFIBUS es actualmente el líder de los sistemas basados en buses de
campo en Europa y está globalizado a nivel mundial
 Estándar europeo EN 50 170
 Empleado para interconexión de dispositivos de campo de entrada/salida
simples con PLCs y PCs
 Amplio rango de aplicaciones en automatización de fabricación, procesos
y construcción
 Puede ser usado tanto para transmisión crítica en el tiempo de datos, a
alta velocidad, como para tareas de comunicación extensas y complejas
 Existen tres versiones compatibles que componen la familia PROFIBUS;
FMS (Mensajes de Especificaciones del Bus de Campo), DP (Periferia
Descentralizada) y PA (Automatización de Procesos)
Figura 27.- Esquema de la jerarquía del Profibus.
La transmisión más frecuente utilizada por PROFIBUS es DP/FMS (también
conocida como transmisión H2). Su área de aplicación incluye todas las áreas que
requieren alta velocidad de transmisión e instalación sencilla. Tiene la ventaja de
que futuras ampliaciones no afectan a las estaciones que ya están en
funcionamiento.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
73
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal
Algunas características son:
 Velocidad de transmisión entre 9.6
común para todo el bus
a 12
seleccionando una
 Estructura de red lineal con par trenzado
 Conexión máxima de 32 estaciones sin repetidor (127 con repetidor)
 La longitud máxima del cable depende de la velocidad de transmisión
Figura 28.- Relación de la velocidad (Kbit/s) con la distancia (m).
En el pasado era muy normal la utilización de buses de campo incompatibles
entre marcas. Afortunadamente en la actualidad todos los sistemas responden a
unas características estándares. Por tanto, el usuario no está “atado” a un único
vendedor y es capaz de seleccionar el producto que mejor se adapte a sus
necesidades dentro de una amplia gama.
5.1.3.- Implementando PROFIBUS en nuestro sistema
En el sistema de galvanizado y pintura se ha configurado una red PROFIBUS.
De esta manera se consigue que el proceso se realice de manera completamente
automatizada y sin paradas para un galvanizado y pintado en cadena de armarios
eléctricos listos para su posterior recogida y montaje. Todo el proceso se realizará
de manera unitaria y permitirá al SCADA la gestión de dicha producción.
Recordemos que utilizamos esta red ya que es un estándar EN 50170 y es válido
para todos los equipos aunque que sean de diferentes marcas.
Para poner en marcha la red PROFIBUS, es totalmente necesaria la utilización
de la herramienta software de configuración. En este caso ese software será con
WinCC Flexible. El software nos permite:

Determinar la topología de la red, es decir, asignación de los esclavos a su
respectivo maestro

Definir los datos de parametrización del maestro
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
74
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal

Determinar el intercambio de datos

Configuración de los parámetros del bus, como velocidad y temporizaciones

Descarga de la configuración al dispositivo maestro
Entre los diversos protocolos que hay, se ha optado por utilizar el protocolo
PROFIBUS DP (Periferia Descentralizada), lo que significa que existe un sólo
maestro (maestro PROFIBUS) del que dependen los esclavos.
El PC SIMATIC HMI IPC577C será el maestro del sistema (Máster) mientras
que los dos PLCs serán los esclavos (Slaves).
Colocaremos un interface RS 485 para nuestro sistema. Concretamente, de la
marca SIEMENS, modelo 6XV1830-0EH10. Es un cable de tipo bifilar trenzado y
apantallado con sección circular. Además, funciona con diferencias de tensión. Por
eso, es menos sensible a las interferencias que un interface de tensión o de
corriente.
Figura 29.- Cable de Profibus y detalle de sección.
Algunas características de estos cables son:
 Gracias al doble apantallado son particularmente aptos para tendido en
entornos industriales con interferencias electromagnéticas
 Concepto de puesta a tierra homogéneo realizable a través de la pantalla
exterior del cable de bus y los bornes de puesta a tierra de los terminales
de bus
 Marcas impresas cada metro
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
75
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal
5.1.4.- Comunicaciones PLC - HMI
5.1.4.1.- Siemens S7-200. Red PPI.
La comunicación PPI sólo es posible en esta marca y con el autómata de
Siemens S7-200. Es una conexión PPI, es decir, enlace punto a punto. El panel
del operador es el maestro y el autómata actúa de esclavo.
Los maestros pueden enviar una petición a otros dispositivos, en cambio, los
esclavos solo pueden responder a las peticiones de los maestros, sin poder lanzar
una petición por cuenta propia.
Figura 30.- Cable PPI RS485 a RS232.
Al panel de operador puede conectarse como máximo un autómata SIMATIC
S7-200. El panel de operador se conecta a través del puerto serie de la CPU. A
un autómata SIMATIC S7-200 pueden conectarse varios paneles de operador
aunque sólo puede establecer un enlace a la vez.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
76
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal
La función que desempeña el cable de la figura 26 es la de transformar RS485 en RS-232, es decir, transforma el interface PPI (Point to Point Interface) del
autómata en RS-232 para comunicación con el PC.
5.1.4.2.- Schneider Electric Modicon Premium TSX P5710
La conexión de este autómata es distinta a la del S7-200. El conector
terminal del procesador Premium es un enlace RS 485 no aislado formado por
dos conectores mini DIN de 8 puntos (8 pin connector).
Estos dos conectores, funcionalmente idénticos, se encuentran en el
procesador y están señalados como TER y AUX. Esto es una gran ventaja ya que
permiten conectar físicamente al mismo tiempo dos equipos, como por ejemplo,
un terminal de programación y una consola HMI.
Figura 31.- Cable Mini DIN 8 puntos a RS485.
El conector TER permite la alimentación de un equipo pasivo (cable
convertidor RS 485/RS 232) mientras que el terminal AUX no permite alimentar
equipos externos y es usado para elementos con alimentación propia.
El conector terminal funciona de forma predeterminada en la modalidad UNITELWAY maestro. Por medio de la configuración, es posible pasar a la modalidad
UNI-TELWAY esclavo que es la que nos interesa en nuestro sistema.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
77
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal
5.1.5.- Comunicación del PC con el entorno del sistema
Si fuera necesario enviar un programa creado en el PC mediante WinCC
Flexible a la pantalla SIMATIC HMI IPC577C, lo haríamos mediante un cable del
estándar RS-232 como el explicado anteriormente en cada caso. A su vez, y de la
misma manera, para enviar un programa realizado en Step 7 MicroWin (en el caso
de Siemens) o PL7 Pro (para SE - Telemecanique), utilizaríamos el mismo estándar.
5.2.- SCADA
El acrónimo SCADA corresponde a la abreviatura “Supervisory Control And
Data Acquisition”, es decir, adquisición de datos y supervisión de control. Un sistema
SCADA es un software de aplicación especialmente diseñado para funcionar sobre
ordenadores de producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de
campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y controlando todo
el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. Además, provee de
toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios:
control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc.
Figura 32.- Captura de un sistema SCADA.
Hay multitud de productos SCADA en el mercado. En general, podemos
clasificarlos en dos grupos:
1) Específico de cada fabricante: donde el software está específicamente
hecho para sus propios productos (por ejemplo, CX-Supervisor de Omron,
WinCC de Siemens, etc.)
2) Genérico, válido para productos de distintos fabricantes. Necesita de
software adicional para la realización de las comunicaciones (por ejemplo,
InTouch, LabView, etc.)
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
78
5.- COMUNICACIONES
Rafael P. Belmar Leal
Un SCADA constará de una ventana de edición, desde la cual se va realizando
la programación de todas las ventanas de la aplicación con todos sus
condicionantes. En nuestro caso el software a utilizar es WinCC Flexible.
Con este software podremos:
 Crear proyectos y el sistema que más nos convenga para nuestra
producción
 Crear las variables internas o externas que nos hagan falta
 Creación de imágenes para hacer más rápida y sencilla la visualización y
tarea del operario
 Personalización (cambios de tamaño, movimiento, etc.) y animación de
imágenes o botones creados
 Cambios de color y visibilizar o no objetos según el valor de una variable
booleana (tipo bit)
 Programación de acciones
 Creación de gráficas, tablas de valores, etc.
El sistema Scada, como tal, no se desarrolla en este Proyecto. Sin embargo
podemos decir que mediante dicho software se podría elegir entre diferentes colores
para pintar los armarios, cambiar el número predeterminado de armarios a producir,
hacer un seguimiento del proceso entre otras muchas cosas.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
79
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
6.- IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
80
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 6
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
En el presente capítulo se va a describir de manera detallada el automatismo
del presente Proyecto. Estará dividido en dos partes diferenciadas; En primer lugar
se detallará el sistema de galvanizado y en segundo lugar, el sistema de
imprimación y pintura.
6.1.- SISTEMA DE GALVANIZADO
Nos llegarán los armarios desde la zona de ensamblado (No reflejado en este
Proyecto). El proceso que se sigue para galvanizarlas es el siguiente:
El sistema de ensamblado enviará una señal al maestro Profibus avisando de
que ya está mandando el primer armario. En ese momento y cuando éste se sitúe
sobre el sensor de la cinta transportadora, empezará el proceso.
El primer sensor que detecta en la cinta de entrada es el final de carrera 7
(FC7). Éste detectará que ha llegado un objeto y generará una señal que hará
activar de manera inmediata a la grúa. La posición 1 vendrá dada por ser la posición
base o inicial de la grúa. Posteriormente, irá colocándose en las posiciones 2 (baño
de desengrase), 3 (baño de aclarado), 4 (baño de galvanizado) y por último en la
posición 5, donde depositará el armario en la cinta de salida que comunica con la
cinta (1) perteneciente a la zona de imprimación y pintura.
Los tiempos en las transiciones de la grúa son de 2 segundos para el
movimiento básico de la misma, 4 segundos para la colocación de los armarios en
cada uno de los baños y 3 segundos para que la cinta de salida se lleve el armario.
Por tanto, el proceso sigue cuando la grúa baja a recogerlo y activa
el
electroimán que está en el extremo de la grúa. El armario será elevado a lo alto del
puente y lo llevará al primer tanque con el líquido de desengrase (Posición 2). Una
vez ahí, estará un breve tiempo introducido.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
81
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Al terminarse el tiempo, la grúa elevará el armario y se dirigirá a la tercera
posición. De igual forma, la grúa bajará el armario para darle un baño de aclarado.
Tras otro breve tiempo, la grúa la subirá y se colocará en la cuarta posición.
Por último, vuelve a bajar y le dará el último baño de galvanizado. Después de
un breve tiempo, vuelve a subir y se situará en la quinta y última posición, en la cual
se posiciona, desciende y deposita el armario.
En ese momento, desactivará el electroimán, activándose la cinta de salida.
Cuando se activa esta cinta, el contador de armarios aumenta en 1 su valor. Al llegar
a las 200 unidades, el sistema se detiene, esperando la señal del Profibus
perteneciente a la zona de ensamblado. Si aún no se ha llegado a las 200 unidades,
se seguirá con el proceso y la cinta entrega el armario con los 3 baños a la zona de
imprimación y pintura. Se hace mediante una señal del maestro Profibus para que
active el sistema de entrada de la cinta (1) perteneciente a dicha zona.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
82
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
6.1.1.- Variables del sistema
Entradas:
Símbolo
Dirección
Descripción
PM
I0.0
Puesta en marcha
Fc1
I0.3
Final de carrera grúa bajada
Fc2
I0.4
Final de carrera grúa levantada
Fc3
I0.5
Final de carrera de la posición 1 (Inicial)
Fc4
I0.6
Final de carrera de la posición 2
Fc5
I0.7
Final de carrera de la posición 3
Fc6
I1.0
Final de carrera de la posición 4
Fc7
I1.2
Final de carrera cinta de entrada
Fc8
I1.1
Final de carrera de la posición 5 (Final)
Tabla 2.- Entradas en el sistema de galvanizado.
Salidas:
Símbolo
Dirección
Descripción
Ct1
Q0.0
Cinta de entrada al sistema
Ct2
Q0.1
Cinta de salida del sistema
Mt1a
Q0.2
Motor de avance de la grúa
Mt1r
Q0.3
Motor de retroceso de la grúa
Mt2s
Q0.4
Motor de subida de la grúa
Mt2b
Q0.5
Motor de bajada de la grúa
E_Imán
Q1.0
Electroimán potente encargado
del levantado de los armarios y
su posterior depositado
Tabla 3.- Salidas en el sistema de galvanizado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
83
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Marcas y Variables:
Símbolo
Dirección
Descripción
MPM
M2.0
Marca auxiliar de puesta en marcha
CNC
M2.1
Marca auxiliar que controla la detención del sistema
Aux1
M0.0
Marca auxiliar del temporizador 37
Aux2
V0.0
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux3
V0.1
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux4
V0.2
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux5
V0.3
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux6
V0.4
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux7
V0.5
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux8
V0.6
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux9
V0.7
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux10
V1.0
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux11
V1.1
Variable auxiliar que activa el temporizador 52
Aux12
V1.2
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux13
V1.3
Variable auxiliar para evitar la repetición de estados
Aux14
V1.6
Variable auxiliar para activar el Electroimán
Aux15
V1.7
Variable auxiliar para que reinicia el temporizador 38
e inicia el motor
Tabla 4.- Marcas y Variables en el sistema de galvanizado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
84
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Contadores:
Símbolo
Dirección
Cont_0
C0
Descripción
Contador de número de
armarios. Su máximo está
prefijado en 200 armarios.
Tabla 5.- Contador en el sistema de galvanizado.
Temporizadores:
Símbolo Dirección
Descripción
T_0
T37
2 segundos para bajar la grúa
T_1
T38
4 segundos activar el electroimán y el motor de subida
T_2
T40
2 segundos para el avance de la grúa
T_3
T41
2 segundos para bajar la grúa
T_4
T42
4 segundos para subir la grúa
T_5
T43
2 segundos para avance de grúa
T_6
T44
2 segundos para bajar la grúa
T_7
T45
4 segundos para subir la grúa
T_8
T46
2 segundos para avance de grúa
T_9
T47
2 segundos para bajar la grúa
T_10
T48
4 segundos para subir la grúa
T_11
T49
2 segundos para avance de grúa
T_12
T255
2 segundos para bajar la grúa
T_13
T51
4 segundos para desactivar el electroimán
T_14
T52
2 segundos para subir la grúa
T_15
T53
2 segundos para el retroceso de la grúa
T_16
T60
3 segundos para desactivar la cinta de salida
Tabla 6.- Temporizadores en el sistema de galvanizado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
85
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
6.1.2.- Diagrama de flujo para el puente de grúa
Inicio
¿Está la grúa
colocada al inicio
del puente
(Posición 1)?
No
Si
¿Hay armario
esperando?
No
Activo cinta de entrada
Si
Baja la grúa
Activa el electroimán
¿Han pasado
4 segundos?
No
Si
Sube la grúa
¿Está la grúa en
posición 1 y han
pasado 2
segundos?
No
Si
Grúa a posición 2
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
86
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
¿Está la grúa en
posición 2 y han
pasado 2
segundos?
No
Si
Baja la grúa
¿Han pasado
4 segundos?
No
Si
Sube la grúa
¿Está la grúa en
posición 2 y han
pasado 2
segundos?
No
Si
Grúa a posición 3
¿Está la grúa en
posición 3 y han
pasado 2
segundos?
No
Si
Baja la grúa
¿Han pasado
4 segundos?
No
Si
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
87
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Sube la grúa
¿Está la grúa en
posición 3 y han
pasado 2
segundos?
No
Si
Grúa a posición 4
¿Está la grúa en
posición 4 y han
pasado 2
segundos?
No
Si
Baja la grúa
¿Han pasado
4 segundos?
No
Si
Sube la grúa
¿Está la grúa en
posición 4 y han
pasado 2
segundos?
No
Si
Grúa a posición 5
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
88
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
No
¿Está la grúa en
posición 5 y han
pasado 2
segundos?
Si
Baja la grúa
¿Han pasado
4 segundos?
No
Si
Desactiva el electroimán
¿Han pasado
2 segundos?
No
Si
Sube la grúa
¿Está la grúa en
posición 5 y han
pasado 2
segundos?
No
Si
Retrocede la grúa al inicio
Activo cinta de salida
Contador de armarios + 1
¿Han pasado
200 armarios?
Si
Detención del sistema
No
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
89
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
¿Han pasado
3 segundos?
No
Si
Desactivo cinta de salida
Inicio
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
90
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
6.2.- SISTEMA DE IMPRIMACIÓN, PINTURA Y SECADO
Cuando la grúa deposita el armario entra en funcionamiento el sistema de
pintura. Este sistema se compone de tres grupos de trabajo:
El primer grupo estará compuesto por el puesto de imprimación y de pintura.
Estos puestos están suficientemente separados para que el armario que se
introduzca en el último horno de un margen para la llegada del siguiente armario al
primer horno (cuyo contador ya se habrá inicializado y permitirá el paso de nuevo a
éste.
El segundo grupo vendrá dado por la llegada de los armarios en la cinta (1) y
su posterior introducción en sus respectivos hornos. Además, este grupo estará
dividido en otros cuatro subgrupos con cintas independientes.
En el tercer grupo, se procederá a la recogida de los armarios. El sistema emite
una salida para que el sistema de recogida independiente junte hasta un máximo de
200 armarios, que será el lote pensado y propuesto en un principio para la
producción.
GENERALIDES: Este sistema está pensado para la realización de lotes de 200
armarios haciendo por cada horno 50 de éstos. Si se quisiera realizar otro lote de
200 armarios, un operario tendría que seleccionarlo en el HMI y se pondría de nuevo
en marcha el sistema desde el sistema de galvanizado.
La alimentación de armarios tiene la condición de que dos armarios han de
llegar (con el proceso en marcha), al puesto de imprimación y de pintura de manera
simultánea. Si por cualquier motivo (ya sea externo o interno al proceso), no se diera
dicha condición se produciría un error de la cadena de montaje y se dispararía de
manera inmediata la alarma. Para volver al proceso habitual, el Profibus debe de
volver a mandar la orden de comienzo. Esta operación solo se podrá hacer 5
segundos después de saltar la alarma.
Las alarmas del proceso de pintura que sean activadas en el transcurso de la
producción solamente sonarán durante 5 segundos para comodidad de los
trabajadores y por motivos de seguridad para que se encarguen de identificar y
solucionar el problema.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
91
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Para limitar el proceso a 16 entradas, se ha optado por la comprobación
únicamente del depósito de la cabina de pintura. Para futuras ampliaciones, sería
necesario aumentar el número de entradas y salidas disponibles.
PRIMER GRUPO: Imprimación y pintura.
Para la inicialización del proceso será necesario que el Profibus de la señal
pertinente al sistema. Ésta se dará cuando el armario procedente de la zona de
galvanizado haya entregado un armario a este sistema. En ese momento se activará
la cinta (1) y el primer armario se desplazará hasta que el sensor (A) lo detecte. La
cinta (1) se detendrá y se le aplicará el sistema de imprimación.
El sensor de humedad y temperatura relativa (B) permitirá el baño hasta que se
alcancen los valores que le introduzcamos por la interfaz gráfica. En el momento que
se den los valores de humedad y temperatura elegidos en el interior de la cabina,
éste sensor se activará y a su vez, confirmará que se habrá terminado el proceso de
imprimación y reanudará la marcha de la cinta (1) hasta llegar el armario al sensor
(C) y paralelamente llega de manera simultánea otro armario al sensor (A) (Figura
33). En el caso de que no ocurriera así, el proceso se detendría y saltaría una
alarma para que un operario identifique el problema en la cadena de producción
(colocando el armario en su sitio y mandando la orden de marcha de nuevo por
Profibus).
De no haber fallo, la cinta (1) se pararía y comprobaría el nivel de pintura (si no
hubiera un nivel mínimo saltaría la alarma, se pararía el proceso y no se reanudaría
hasta que el depósito sea rellenado). Si hay pintura, se activan de forma paralela
ambos puestos (pintura e imprimación). La cinta 1 volverá a activarse cuando se
compruebe que ambos puestos han finalizado sus cometidos (detección por medio
de los sensores D y B). Cuando se haya acabado el lote de 200 armarios, se
quedará durante 1 minuto más la cinta (1) en movimiento para asegurarnos que el
último armario llega a la zona de secado. Para un nuevo lote será necesario que el
Profibus envíe la señal de preparado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
92
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
SEGUNDO GRUPO: Hornos de secado.
Con la puesta inicial, se activarán las cintas I, J, K, L y los hornos de secado
(compuesto por 4 entradas con sus respectivas cintas).
Los armarios serán introducidos en sus correspondientes cintas para entrar al
horno mediante el empuje de su cilindro neumático correspondiente y siendo
previamente girado por la mesa neumática. La entrada a dichos hornos vendrá
condicionada por un contador que ayudará a introducir cada armario por el
accionamiento en escalera de los cilindros α, β, γ y δ. Los cilindros usados serán de
doble efecto con un muelle para su retroceso, y estarán controlados por una
electroválvula.
Cuando
el
sistema
ordene
activar
el
cilindro
neumático
correspondiente, le será enviada una señal eléctrica a la electroválvula, que gracias
a un compresor llenara el cilindro de aire comprimido hasta su final de carrera.
Cuando el armario no se encuentre en la posición del sensor la electroválvula
recibirá una señal para que cambie de posición, y permita la recirculación del aire en
sentido opuesto para su recogido. Este proceso será similar en los 4 cilindros
neumáticos usados.
Cada armario se parará dentro del horno correspondiente durante 20
segundos. Pasado este tiempo se volverá activar la cinta para salir del puesto de
secado. Cuando se haya acabado el lote de 50 armarios (por cinta), seguirá activada
durante 10 segundos más para asegurarnos que el último armario llega a la zona de
recogida. Para un nuevo lote será necesario que el Profibus envíe la señal de
preparado.
El puesto de secado se apagará con el último armario del lote, es decir con el
armario número 50 que pase por el último horno (L). Cada puesto de secado
admitirá 50 armarios con un máximo de 200 (es decir, 4x50 armarios).
TERCER GRUPO: Recogida.
Los armarios provenientes de la zona de secado irán entrando en la cinta (2), la
cual está en funcionamiento desde la puesta en marcha del sistema, hasta llegar al
sensor de recogida (M) que parará dicha cinta durante 10 segundos. En ese espacio
de tiempo, el sistema de recogida de armarios procederá a la extracción de éstos
hasta completar los 200.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
93
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
6.2.1.- Variables del sistema
Entradas:
Símbolo Dirección
Descripción
PM
%I1.0
Puesta en marcha. Profifus.
A
%I1.1
Sensor óptico en el puesto de imprimación
B
%I1.2
Sensor de temperatura y humedad relativa en el puesto de
imprimación
C
%I1.3
Sensor óptico en el puesto de pintura
D
%I1.4
Sensor de temperatura y humedad relativa en el puesto de
pintura
E
%I1.5
Sensor óptico en la cinta I
F
%I1.6
Sensor óptico en la cinta J
G
%I1.7
Sensor óptico en la cinta K
H
%I1.8
Sensor óptico en la cinta L
I
%I1.9
Sensor óptico en el horno I
J
%I1.10
Sensor óptico en el horno J
K
%I1.11
Sensor óptico en el horno K
L
%I1.12
Sensor óptico en el horno L
M
%I1.13
Sensor óptico en la salida del sistema de pintura
N
%I1.14
Sensor óptico en el interior del depósito. Su función será
informarnos de que no hay pintura disponible
O
%I1.15
Sensor óptico en el interior del depósito. Su función será
informarnos de que hay pintura disponible
Tabla 7.- Entradas en el sistema de pintura y secado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
94
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Salidas:
Símbolo
Dirección
Descripción
Cinta 1
%Q2.0
Cinta que va desde la
alimentación hasta el inicio del
puesto de secado, pasando por el
puesto de imprimación y pintura
Cinta I
%Q2.1
Cinta perteneciente al horno I
Cinta J
%Q2.2
Cinta perteneciente al horno J
Cinta K
%Q2.3
Cinta perteneciente al horno K
Cinta L
%Q2.4
Cinta perteneciente al horno L
Imprimación
%Q2.5
Acciona la imprimación del
armario
Pintura
%Q2.6
Hornos
%Q2.7
Mesa giratoria I y
cilindro neumático
α
Mesa giratoria J y
cilindro neumático
β
Mesa giratoria K y
cilindro neumático
γ
Mesa giratoria L y
cilindro neumático
δ
Salida
Acciona el pintado del armario
Puesto para proceder al secado
del armario
%Q2.8
Se acciona para girar y empujar el
armario hacia la cinta I
%Q2.9
Se acciona para girar y empujar el
armario hacia la cinta J
%Q2.10
Se acciona para girar y empujar
el armario hacia la cinta K
%Q2.11
Se acciona para girar y empujar
el armario hacia la cinta L
%Q2.12
Se activa la salida del armario
Sirena
%Q2.13
Cinta2
%Q2.14
Se activa la sirena durante 5
segundos en el caso de que no
haya pintura o de que no lleguen
armarios de manera correcta
Cinta que va desde la salida del
puesto de secado hasta el sensor
M, punto de recogida de los
armarios
Tabla 8.- Salidas en el sistema de pintura y secado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
95
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Temporizadores:
Símbolo
Dirección
Descripción
Temp_Error
X5.T>=50
Temporizador que se activa si los armarios no
entran a la vez en los respectivos puestos
Sirena 1
X9.T>=50
La sirena estará sonando durante 5 segundos
Temp_Cinta 1
X14.T>=300
Temp_I
X18.T>=200
Cuando acabe el proceso de pintura para el
último armario del lote la cinta 1 estará 30
segundos activada para asegurarnos de que el
cilindro correspondiente la lleva a zona de
secado.
Se activará durante 20 segundos para que se
proceda al secado en el horno I
X22.T>=200
Se activará durante 20 segundos para que se
proceda al secado en el horno J
Temp_K
X26.T>=200
Se activará durante 20 segundos para que se
proceda al secado en el horno K
Temp_L
X30.T>=200
Se activará durante 20 segundos para que se
proceda al secado en el horno L
Temp_J
Temp_M
X33.T>=100
Sirena 2
X34.T>=50
Temp_I2
X35.T>=100
Temp_J2
X36.T>=100
Temp_K2
X37.T>=100
Temp_L2
X38.T>=100
Se activa cuando el armario llega al sensor M y
la cinta 2 se para. Al transcurrir 10 segundos, la
zona de recogida retirará el armario y se pondrá
de nuevo en marcha
La sirena estará sonando durante 5 segundos
Dejamos 10 segundos la cinta activada de
margen para que el último armario pase a la
cinta 2
Dejamos 10 segundos la cinta activada de
margen para que el último armario pase a la
cinta 2
Dejamos 10 segundos la cinta activada de
margen para que el último armario pase a la
cinta 2
Dejamos 10 segundos la cinta activada de
margen para que el último armario pase a la
cinta 2
Tabla 9.- Temporizadores en el sistema de pintura y secado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
96
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Contadores:
Símbolo
Dirección
Descripción
Pintura e
Imprimación
%C0.V (0 a 200)
Mientras el contador registre menos de 200
armarios se sigue ejecutando el proceso
normalmente.
Orden de
secado
%C1.V (0 a 2)
Contador para saber en qué horno introducir
el armario
Horno I
%C2.V (0 a 50)
Si el contador está por debajo de 50 sigue su
proceso normal
Horno J
%C3.V (0 a 50)
Si el contador está por debajo de 50 sigue su
proceso normal
Horno K
%C4.V (0 a 50)
Si el contador está por debajo de 50 sigue su
proceso normal
Horno L
%C5.V (0 a 50)
Si el contador está por debajo de 50 sigue su
proceso normal
Salida
%C6.V(0 a 200)
Cuenta los armarios que van a la zona de
recogida
Tabla 10.- Contadores en el sistema de pintura y secado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
97
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Sensores y actuadores empleados:
Actuadores:

Cilindros neumáticos: Usaremos 4 cilindros neumáticos de doble efecto y
mesas giratorias que serán activados por una electroválvula al mandarle la
señal el sensor correspondiente.

Sirena: Sistema de alarma que se activará durante el tiempo programado
para el aviso de errores en la producción.

Imprimación: Cabina para proceder a darle una capa de imprimación que
ayudará a la adherencia de la pintura en proceso siguiente (pintura).

Pintura: Cabina para proceder a dar al armario una capa de pintura.
 Horno de secado: Puesto especializado que produce calor por convección a
alta temperatura para un secado, rápido y homogéneo.
 Zona de recogida: Salida de los armarios acabados en la cinta (2).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
98
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
6.2.2.- Diagramas de flujo para el sistema de pintura y secado
6.2.2.1.- Diagrama de flujo para la imprimación y pintura
Inicio
No
¿Señal de
Puesta en
Marcha?
Si
Activo cinta 1
No
¿Detecta
armario?
Si
Desactivo cinta 1
Imprimación
¿La cabina
está a Tª y
humedad
óptimas?
No
Si
Activo cinta 1
No
¿Hay armario
en ambos
puestos?
¿Hay armario
en un puesto y
en el otro no?
Si
Si
Desactivo cinta 1
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
No
Suena la alarma
Desactivo cinta 1
99
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
No
¿Han pasado 5
segundos y hay
puesta en
marcha?
Suena la
alarma
Desactivo cinta
1
No
¿Hay pintura?
Si
Imprimación
Si
No
No
¿Se ha
rellenado el
depósito?
¿La cabina
está a Tª y
humedad
correctas?
Si
Pintado
No
Si
¿La cabina
está a Tª y
humedad
correctas?
Si
Activo cinta 1
¿El C0<200
unidades?
Si
No
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
100
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
No
¿El C0>=200
uds, hay pieza
en pintura y
hay pintura?
Activo cinta 1
Si
¿La cabina
está a Tª y
humedad
correctas?
No
Si
Activo cinta 1
No
¿El C0>=200
uds, hay pieza
en pintura pero
no hay pintura?
Inicio
Si
Suena la alarma
Desactivo cinta 1
No
¿Se ha
rellenado el
depósito?
Si
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
101
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
6.2.2.2.- Diagrama de flujo para los cuatro hornos de secado
Inicio
¿Señal de
Puesta en
Marcha?
No
Si
Activo cinta I, J, K ó L
¿El contador
C1 y su sensor
detectan
armario?
Si
No
Si
¿Han pasado
10 segundos
de seguridad?
Activo mesa giratoria I, J, K ó L
Activo el cilindro α, β, γ ó δ
No
Activo cinta I, J, K ó L
¿Detecta
armario en el
horno?
No
Si
Si
¿Han pasado 20
s y los contadores
de los secadores
son 50 unidades?
Si
Desactivo cinta I, J, K ó L
No
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
¿Han pasado 20
s y los contadores
de los secadores
son < 50
unidades?
No
102
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Como hemos podido ver, todos los hornos de secado tienen una funcionalidad
análoga. Todos se conectan con la puesta en marcha del sistema al igual que las
cintas propias de cada uno de ellos. Cuando llega el primer armario se realiza la
comprobación del contador (1) para que esté a 0 (primera cuenta en series de 4) y
además que su sensor esté activo. En ese instante se da la orden a la mesa giratoria
y al cilindro neumático para que giren y empujen respectivamente cada armario.
Los armarios irán entrando en los hornos donde estarán durante 20 segundos.
Si no han llegado cada uno de los contadores individuales a 50 armarios el proceso
se repetirá. Si se llega al total de 200 (4 x 50), se esperarán 10 segundos y se
parará todo el sistema hasta su inicio mediante la puesta en marcha.
Para entender mejor el sistema, vamos a incluir en este epígrafe una pequeña
figura aclarativa de la secuencia cíclica que van a seguir los armarios eléctricos
desde su entrada en la cabina de imprimación hasta su salida por el último horno de
secado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
103
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
Armario 1:
Armario 2:
Armario 3:
Armario 4:
Armario 5:
Armario 6:
Armario 7:
Armario en horno:
Figura 33.- Esquema del funcionamiento de la llegada de los armarios a los hornos.
Cada línea vertical indica la posición actual de los armarios, desde su posición
de entrada en la cabina de imprimación (CI), pasando por la cabina de pintura (CP) y
entrando en cada uno de sus respectivos hornos de secado.
Al entrar un armario en el último horno (en la figura 33, la figura blanca en la
fase L), el contador del primero se pone a 0, de tal manera que el siguiente armario
que llegue al horno I (figura morada en la fase L), será introducida a éste tal y como
se puede apreciar en la figura 33 (fase I).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
104
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Rafael P. Belmar Leal
6.2.2.3.- Diagrama de flujo para la zona de recogida
Inicio
¿Señal de
Puesta en
Marcha?
No
Si
Activo cinta 2
¿Detecta
armario en la
zona de
recogida?
Si
¿Han pasado 10
s y el contador de
recogida ha
llegado a las 200
unidades?
Si
Desactivo cinta 2
No
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
No
Si
¿Han pasado 10
s y el contador de
recogida no ha
superado las 200
unidades?
No
105
7.- SEGURIDAD Y SALUD
Rafael P. Belmar Leal
7.- SEGURIDAD
Y
SALUD
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
106
7.- SEGURIDAD Y SALUD
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 7
SEGURIDAD Y SALUD
7.1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
7.1.1.- Protección de la cabeza y facial
7.1.1.1.- Casco industrial
Se utilizará por empleado un dispositivo rígido para proteger la cabeza contra el
impacto, partículas voladoras o sacudidas eléctricas. Disminuye el impacto de los
golpes al cuello y a la columna. Será obligatorio en las zonas de riesgo inminente y
en otras zonas donde el coordinador de Seguridad y Salud disponga. Podrá ser de
tipo cachucha o ala amplia y de suspensión estándar. Será de la marca INFRA,
modelo 1CP210-1 y el color se convendrá según el coordinador de Seguridad y
Salud.
Figura 34.- Casco industrial Infra 1CP210-1.
Algunas características son:
 Fabricado con material termoplástico resistente a los impactos, que brinda
una extraordinaria resistencia al impacto y ajuste de intervalos
 Disponible en varios colores
 Colocarlo perfectamente y no limpiarlo con solventes
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
107
7.- SEGURIDAD Y SALUD
Rafael P. Belmar Leal
7.1.1.2.- Gafas protectoras
Se utilizarán por empleado unas gafas protectoras para proteger los ojos de
posibles impactos o partículas voladoras. Será obligatorio su uso especialmente
en las zonas con maquinaria y donde el coordinador de Seguridad y Salud
disponga. Serán de la marca MSA, modelo 10008177.
Figura 35.- Gafas protectoras MSA 10008177.
Algunas características son:
 Patillas con ajuste vertical y horizontal
 Protección adicional para mejillas y cejas
 Mica de policarbonato color clara, resistente a impactos
 Recubrimiento antiempañante.
7.1.2.- Protección del cuerpo
7.1.2.1.- Bata antiestática
Se utilizarán por empleado una bata antiestática confeccionada con cuello
tipo Mao, manga larga y con botones. Posee una combinación para ambientes
críticos de 89% poliéster y 2% fibra de carbón clase 10-100. Será de la marca
VALLEN y modelo CH679S. Será obligatorio su uso especialmente en las zonas
con maquinaria y donde el coordinador de Seguridad y Salud disponga.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
108
7.- SEGURIDAD Y SALUD
Rafael P. Belmar Leal
Figura 36.- Bata antiestática Vallen CH679S.
7.1.2.2.- Guantes de protección
Se utilizarán por empleado guantes 100% algodón de talla estándar con un
calibre 30/4. Será de la marca VALLEN y modelo PM-10-08. Como en todos los
casos anteriores, será obligatorio su uso especialmente en las zonas con
maquinaria y donde el coordinador de Seguridad y Salud disponga.
Figura 37.- Guantes de protección Vallen PM-10-08.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
109
7.- SEGURIDAD Y SALUD
Rafael P. Belmar Leal
7.2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
7.2.1.- Vestuario
La instalación estará provista de un vestuario completo para uso de todos los
empleados. Cada empleado tendrá su taquilla para uso personal e intransferible.
7.2.2.- Lavabos
La instalación estará provista de un cuarto de baño completo situado cerca de
la zona de trabajo para uso de todos los empleados.
7.2.3.- Protección contra incendios
7.2.3.1.- Boca de incendio equipada
La Boca de Incendio Equipada (BIE), es un conjunto de elementos
necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de
abastecimiento de agua hasta el lugar del fuego. Constituyen un rápido y eficiente
método de protección contra incendios.
Figura 38.- Boca de Incendio Equipada Eivar, modelo de 45 mm.
Existen principalmente 2 tipos de BIES dependiendo de la manguera y válvula.
Para nuestro sistema utilizaremos el B.I.E. de la marca EIVAR, modelo de 45 mm y
manguera plana (198
con una presión de 3,5 bares durante una hora).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
110
7.- SEGURIDAD Y SALUD
Rafael P. Belmar Leal
7.2.3.2.- Extintor
Se colocarán extintores de CO2 de la marca EIVAR y modelo CO2 de 5 Kg
en las paredes de la fábrica. Dichos extintores irán con su respectiva señalización
homologada para su rápida localización en situaciones de peligro en la planta de
producción. Peso con carga 13,75 kg con altura de 745 mm y diámetro de 136
mm.
Figura 39.- Extintor Eivar de CO2. 5Kg.
7.3.- MEDIDAS DE SALUBRIDAD
7.3.1.- Setas de emergencia
Como se vio en el apartado de sistema de control, se instalará una seta de
parada de sistema de la marca EPROM, modelo PQ01C4N en el puesto de control
para casos de emergencia.
Tendrá una única función y será la total parada del sistema automatizado en
casos de extrema necesidad. Será un interruptor NC (normalmente cerrado) con un
enclavamiento especial y se abrirá (NA) cuando se pulse la seta. Son muy
importantes ya que su finalidad es la de participar activa y directamente en la
seguridad del personal, del equipo y del material.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
111
7.- SEGURIDAD Y SALUD
Rafael P. Belmar Leal
7.3.2.- Botiquín industrial de plástico grande
Se incluirá un botiquín industrial escogido para la necesidad de nuestro
proceso de automatizado. Para este Proyecto se usará la marca SANAKIT y modelo
de línea industrial de plástico grande con capacidad para más de 50 personas.
Además, se puede personalizar según sea el tipo de riesgo laboral
adecuándolo a nuestras necesidades. Sus medidas de 70 x 50 x 20 cm. hacen de
este botiquín el más grande y completo del mercado gracias a sus dos puertas
contenedoras.
Figura 40.- Botiquín industrial Sanakit. Modelo de plástico y doble puerta.
Elementos base integrados en el botiquín:
 Nitrofurazona Sol. x 500 cc.(Quemaduras)
 Agua oxigenada 10 vol. x 500cc.
 Alcohol uso externo x 500cc
 Algodón Paquete x 400grs.
 Analgésico x 20 comprimidos
 Antiespasmódico en gotas
 Antiséptico YodoPovidona Sol. x 500cc.
 Apósito ocular estéril x 10 unidades
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
112
7.- SEGURIDAD Y SALUD
Rafael P. Belmar Leal
 Solución Fisiológica x 100cc.
 Apósito protector adhesivo x 60 unid.
 Apósito quirúrgico estéril x 4 unid.
 Antidiarreico comprimidos x 20 unid.
 Aspirinas x 20 comprimidos
 Baño Ocular Estéril x 100 cc.
 Bicarbonato de sodio x 250 grs.
 Colirio estéril x 10 cc.
 Copita lavaojos plástica
 Compresa Frío Instantáneo x 2 unid.
 Digestivos Palatrobil x 20 comprimidos
 Gasas Hidrófilas x 12 sobres individual
 Goma tubo látex para ligaduras
 Guantes descartables x 3 pares
 Hisopos de algodón x 10 unidades
 Jabón Glicerina Neutro x 120 grs.
 Pinza metálica punta plana
 Sulfatiazol polvo cicatrizante x 10 grs.
 Tela adhesiva 12.5mm x 2mts. x 4 unid.
 Tela adhesiva 25mm x 4.5mts. x 4 unid.
 Tela adhesiva 50mm x 4.5mts. x 3 unid.
 Tela adhesiva hipoalergénica x 1 unid.
 Tijera metálica plegable
 Venda orillada 10cm x 3mts. x 6 unid.
 Venda orillada 7cm x 3mts. x 6 unid.
 Venda orillada 5cm x 3mts. x 6 unid.
 Analgésico Antiinflamatorio en Gel
 Hepatoprotector Palatrobil en Gotas
 Antinauseoso Gotas
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
113
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
8.- ANEXOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
114
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 8
ANEXOS
Anexo I.- Seguridad y Salud.
1.- Estudio de Seguridad y Salud
1.1.- Objeto del estudio
El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la
presente obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes,
enfermedades profesionales y los derivados de los trabajos de reparación,
conservación, y mantenimiento. También establece las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar para los trabajadores.
Con este Estudio y con el Plan de Seguridad se pretende dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Real Decreto 1.627/1997, del 24 de Octubre. “Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción” (B.O.E. de 25 de
octubre de 1997).
1.2.- Designación de los coordinadores en materia de Seguridad y
Salud.
En las obras previstas del Proyecto, el promotor designará un coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la elaboración del mismo.
En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Real
Decreto 1.627/1997, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
elaboración del Proyecto ha sido el Ingeniero que lo suscribe.
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del
inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará
un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
La designación de los coordinadores en materia de Seguridad y Salud durante
la elaboración del Proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer
en la misma persona. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de
sus responsabilidades.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
115
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
1.3.- Principios generales aplicables al Proyecto
En la redacción del presente Proyecto, y de conformidad con la “Ley de
Prevención de Riesgos Laborales”, han sido tomados los principios generales de
prevención en materia de Seguridad y Salud previstos en el artículo 15, en las fases
de concepción, estudio y elaboración del Proyecto de obra y en particular:
 Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán
simultánea o sucesivamente.
 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.
Asimismo, y de conformidad con la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales”,
los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o
actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza y orden.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios
auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la Seguridad y
Salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
116
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
1.4.- Características de la Obra
1.4.1.- Descripción y situación
La fábrica se ubicará en el polígono industrial de Villaverde situado al Suroeste
de la provincia de Madrid. Esto se puede observar en los planos de situación y
emplazamiento, planos 1 y 2 respectivamente.
La fábrica tiene una planta baja con una superficie de 7470
(166m x 45m),
donde se situará toda la maquinaria necesaria.
1.5.- Riesgos
1.5.1.- Riesgos profesionales
En la instalación de la maquinaria:
-
Sobreesfuerzos
-
Cuerpos extraños en los ojos
-
Golpes y/o cortes con objetos extraños
-
Electrocuciones
-
Contactos eléctricos indirectos
-
Pisada sobre objetos punzantes
-
En la instalación de canalización eléctrica
-
Ambiente pulvígeno
-
Aplastamientos
-
Atrapamientos
-
Atropellos y/o colisiones
-
Caída de objetos y/o de máquinas
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
117
8.- ANEXOS
-
Caídas de personas a distinto nivel
-
Caídas de personas al mismo nivel
-
Cuerpos extraños en ojos
Rafael P. Belmar Leal
1.5.2.- Riesgos a terceros
Presencia de personas ajenas en el interior de la propiedad:
-
Caídas al mismo o distinto nivel
-
Caída de objetos
-
Atropellos
-
Salida del personal de la obras a las vías públicas:
-
Caídas
-
Atropellos
-
Colisiones de vehículos
1.6.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
Identificados en el punto anterior los principales riesgos a que estarán
expuestos los trabajadores y, en general, cualquier persona presente en el recinto
del presente Proyecto durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas,
se destacarán a continuación las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que
los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a contemplar durante la
ejecución de las obras. Para el cumplimiento de las disposiciones que se citan en
este punto, deberán observarse, además de lo que aquí se indica, las medidas de
protección individual y colectiva que se enumeran en el punto siguiente.
1.6.1.- Disposiciones mínimas generales
Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo,
y serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las
obras en el interior y en el exterior de los locales.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
118
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
1.6.1.1.- Estabilidad y solidez
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.
1.6.1.2.- Instalaciones de suministro y reparto de energía
La instalación eléctrica provisional de las obras deberá ajustarse a lo dispuesto
en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de
la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se
señalan en los siguientes puntos de este apartado.
-
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que
no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas
estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por
contacto directo o indirecto.
-
El Proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las
personas que tengan acceso a partes de la instalación.
1.6.1.3.- Temperatura
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el
tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los
métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores.
1.6.1.4.- Iluminación
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
119
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz
natural.
En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección
antichoques. El color utilizado para la iluminación, artificial no podrá alterar o influir
en la percepción de las señales o paneles de señalización.
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de
las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
1.6.1.5.- Espacio de trabajo
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que
los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.
1.6.1.6.- Primeros auxilios
Será responsabilidad del contratista o subcontratista garantizar que los
primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente
formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la
evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o
afectados por una indisposición repentina. Una señalización claramente visible
deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.
1.6.1.7.- Servicios higiénicos
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán
tener a su disposición vestuarios adecuados. En este sentido se dispondrá de
vestuarios de fácil acceso, con las dimensiones suficientes y con asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su
ropa de trabajo.
-
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero
de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para
colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
-
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
120
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
-
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.
-
Cuando, con arreglo al primer párrafo, no sean necesarias duchas, deberá
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de
trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de
locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.
1.6.1.8.- Locales de descanso o de alojamiento
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento
de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su
caso, locales de alojamiento de fácil acceso.
1.7.- Medidas preventivas y protecciones técnicas
1.7.1.- Protecciones individuales
Los Contratistas y subcontratistas, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.
B.O.E. de 12 de junio de 1997, en lo que se refiere a la elección, disposición y
mantenimiento de los equipos de protección individual de que deberán estar
provistos los trabajadores, cuando existan riesgos que no han podido evitarse o
limitarse suficientemente por los medios de protección colectiva que se indican en el
punto siguiente, o mediante los métodos y procedimientos de organización de
trabajo señalados en el punto anterior.
En la presente obra, se atenderá especialmente a:
Protección de cabezas:
-
Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso
visitantes.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
121
8.- ANEXOS
-
Gafas contra impactos y antipolvo.
-
Pantalla contra protección de partículas.
Rafael P. Belmar Leal
Protección de extremidades superiores:
-
Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
-
Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión.
Protección de extremidades inferiores:
-
Botas de seguridad clase III (lona y cuero).
-
Botas dieléctricas.
1.7.2.- Protecciones colectivas
Señalización general:
-
La señalización de Seguridad se ajustará a lo dispuesto en el RD
485/1997 de 14 de abril, y en durante la ejecución del presente Proyecto,
se dispondrán, al menos:
-
Obligatorio uso de cascos, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas,
protectores auditivos, botas y guantes, etc.
-
Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria en
movimiento, cargas suspendidas.
-
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
-
Señal informativa de localización de botiquín y extintor, cinta de
balizamiento.
Instalación eléctrica cuadro de obra:
-
Conductor de protección y pica o plaza de puesta a tierra.
1.7.3.- Formación
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al
personal de la obra, según lo dispuesto en la “Ley de Prevención de Riesgos
Laborales” y los Reales Decretos que la desarrollan, citados en este Estudio.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
122
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
1.7.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquín:
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el
RD486/1997 de 14 de abril.
Asistencia a accidentados:
-
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más
rápido y efectivo tratamiento.
-
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista
con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados a los centros de asistencia.
Reconocimiento médico:
-
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo.
1.8.- Disposiciones legales de aplicación
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
- Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de marzo de 1971. “Ordenanza general
de seguridad e higiene en el trabajo”. B.O.E. 16 y 17 de marzo de 1971. Capítulo VII.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre. “Prevención de riesgos laborales”. B.O.E.
de10 de noviembre de 1995.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. “Reglamento de los servicios de
prevención”. B.O.E. de 31 de enero de 1997.
- Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción”. B.O.E. de 25 de octubre de
1997.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas en materia de
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
123
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores”. B.O.E. de 23 de abril de 1997.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización”.
B.O.E. de 23 de abril de 1997.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual”. B.O.E. de 12 de junio de 1997.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. “Disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo”. B.O.E. de 7 de
agosto de 1997.
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. “Protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo”.
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. “Reglamento de seguridad en las
máquinas”. B.O.E. de 21 de julio de 1986.
- Orden Ministerial de 17 de mayo de 1974. “Homologación de los medios de
protección personal de los trabajadores”. B.O.E. de 29 de mayo de 1974.
- Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973. “Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión”. B.O.E. de 9 de octubre de 1973.
- Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977. “Reglamento de aparatos
elevadores para obras”. B.O.E. de 14 de junio de 1977.
- Estatuto de los Trabajadores.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción vigente.
1.9.- Condiciones de los medios de protección
En todo lo relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
y de protección individual, se observará lo dispuesto en el RD 1215/1997 de 18 de
julio y RD773/1997 de 30 de mayo, respectivamente.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
124
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la
duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir,
el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será
desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de
las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda
o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
1.9.1.- Protecciones personales
Todo elemento de protección personal se ajustará, además de a los RD
citados, a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74,
B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado.
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
1.9.2.- Protecciones colectivas
Interruptores diferenciales y tomas de tierra:
-
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA
para alumbrado y de 300 mA para fuerza.
-
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice
una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial. Se medirá su resistencia periódicamente y al
menos, en la época más seca del año.
1.10.- Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15
de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, en particular a desarrollar las
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de Octubre,
y reflejadas en el punto 2.2. de este estudio.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
125
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud confeccionado a partir de este Estudio.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como
cumplir con las disposiciones mínimas expresadas en este documento.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su Seguridad y Salud en la obra.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o, en su caso, de la Dirección
Facultativa.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
126
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Anexo II.- Características técnicas de la maquinaria.
A)
Puente de Grúa
Figura 41.- Características técnicas del puente de grúa Abus.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
127
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 42.- Esquemático del puente de grúa Abus.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
128
8.- ANEXOS
B)
Rafael P. Belmar Leal
Tanques
Figura 43.- Características técnicas del tanque Aoli.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
129
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
C) Cintas transportadoras de cadena
Figura 44.- Características técnicas de la cinta transportadora de cadena Gura.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
130
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
D) Cabinas de imprimación y pintura
Figura 45.- Características técnicas de las cabinas Launch.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
131
8.- ANEXOS
E)
Rafael P. Belmar Leal
Depósito de pintura
Figura 46.- Características técnicas del depósito Walter-Pilot.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
132
8.- ANEXOS
F)
Rafael P. Belmar Leal
Mesa giratoria
Figura 47.- Características técnicas de la mesa giratoria Bishamon.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
133
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
G) Horno de secado
Figura 48.- Características técnicas del horno Acatec.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
134
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Anexo III.- Características técnicas del sistema de control.
A)
Autómatas
A1.- Siemens S7-200
Figura 49.- Esquemático de la CPU del Siemens S7-200.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
135
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 50.- Características técnicas de la CPU 224 de Siemens.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
136
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 51.- Cableado de la CPU 224 y asignación de pines del puerto del S7-200.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
137
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
A2.- Schneider Electric Modicon Premium TSX P5710
Figura 52.- Características técnicas del Schneider Electric
Modicon Premium TSX P5710.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
138
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 53.- Características generales de la CPU del Modicon Premiun.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
139
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 54.- Características técnicas de la CPU TSX P5710 del Modicon Premium (I).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
140
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 55.- Características técnicas de la CPU TSX P5710 del Modicon Premiun (II).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
141
8.- ANEXOS
B)
Rafael P. Belmar Leal
Sensores
B1.- Sensores ópticos Omron E3G-ML79T-G
Figura 56.- Características técnicas del sensor Omron E3G-ML79T-G (I).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
142
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 57.- Características técnicas del sensor Omron E3G-ML79T-G (II).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
143
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
B2.- Sensores final de carrera Omron D4B-4116N
Figura 58.- Características técnicas del final de carrera Omron D4B-4116N.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
144
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
B3.- Sensores de temperatura y humedad relativa NOVUS N332RHT
Figura 59.- Características técnicas de los sensores Novus N332RHT.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
145
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
C) Actuadores Norgren RA/8063/M/200
Figura 60.- Características técnicas del actuador Norgren RA/8063/M/200.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
146
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
D) Simatic HMI IPC577C
Figura 61.- Características generales del HMI IPC577C.
E)
Seta de seguridad Eprom PQ01C4N
Figura 62.- Características técnicas de la seta Eprom PQ01C4N (I).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
147
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 63.- Características técnicas de la seta Eprom PQ01C4N (II).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
148
8.- ANEXOS
F)
Rafael P. Belmar Leal
Difusor sonoro y lumínico
Figura 64.- Características técnicas de las luces de emergencia Patlite.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
149
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Anexo IV.- Características técnicas de las comunicaciones.
A)
PROFIBUS
Figura 65.- Ejemplo de esquema de red Profibus y procedimiento de transmisión.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
150
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Anexo V.- Programación de los autómatas.
A)
Galvanizado de armarios en el puente de grúa
Figura 66.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (I).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
151
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 67.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (II).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
152
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 68.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (III).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
153
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 69.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (IV).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
154
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 70.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (V).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
155
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 71.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (VI).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
156
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 72.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (VII).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
157
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 73.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (VIII).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
158
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 74.- Galvanizado de armarios eléctricos. Programación en Step 7 (IX).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
159
8.- ANEXOS
B)
Rafael P. Belmar Leal
Imprimación, pintura y secado de armarios
Figura 75.- Imprimación, pintura y secado de armarios. Programación en PL7 (I).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
160
8.- ANEXOS
Rafael P. Belmar Leal
Figura 76.- Imprimación, pintura y secado de armarios. Programación en PL7 (II).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
161
9.- PLANOS
Rafael P. Belmar Leal
9.- PLANOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
162
9.- PLANOS
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 9
PLANOS
9.1.- PLANO DE SITUACIÓN
9.2.- PLANO DE EMPLAZAMIENTO
9.3.- PLANTA Y ALZADO DE LA FÁBRICA
9.4.- SITUACIÓN DE LA MAQUINARIA
9.5.- PLANO DE ALUMBRADO
9.6.- CONEXIONADO DEL SISTEMA DE CONTROL
9.7.- CONEXIONADO DE LOS AUTÓMATAMAS
9.8.- SEGURIDAD Y SALUD
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
163
9.- PLANOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
Rafael P. Belmar Leal
164
9.- PLANOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
Rafael P. Belmar Leal
165
9.- PLANOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
Rafael P. Belmar Leal
166
9.- PLANOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
Rafael P. Belmar Leal
167
9.- PLANOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
Rafael P. Belmar Leal
168
9.- PLANOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
Rafael P. Belmar Leal
169
9.- PLANOS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
Rafael P. Belmar Leal
170
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.- PLIEGO
DE
CONDICIONES
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
171
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 10
PLIEGO DE CONDICIONES
10.1.- DISPOSICIONES GENERALES
10.1.1.- Objeto del pliego general
Este pliego de condiciones tiene por objeto recoger las condiciones
administrativas, técnicas y económicas básicas por las que se regirá el contrato
derivado de la presente licitación.
Tiene como finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles
teóricos y de calidad exigibles y precisa las intervenciones que corresponden al
contrato y según la legislación aplicable, al Promotor o propietario de la obra, al
Contratista o constructor de la obra, a los técnicos y encargados, al Proyectista, así
como las relaciones entre ellos y las obligaciones correspondientes en el orden del
cumplimiento del contrato de la obra.
10.1.2.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato los documentos siguientes relacionados por orden de
relación por lo que se refiere al valor de las especificaciones en caso de omisión o
contradicción aparente.
1. Las condiciones fijadas en el mismo documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra si es que existe.
2. El Pliego de Condiciones particular.
3. El presente Pliego General de Condiciones.
4. El resto de documentación del Proyecto (memoria descriptiva, planos y
presupuesto).
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se
incorporan al Proyecto como una interpretación, complemento o precisión de las
determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen
sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobra la medida a escala.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
172
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN
10.2.1.- Puente de grúa
El puente de grúa único estará colocado en el techo de la fábrica. Tendrá que
estar situado tal y como se indica en el plano correspondiente (plano 4, situación de
la maquinaria) e irá conectado a la red eléctrica de la fábrica industrial. Los
polipastos eléctricos de cadena ABUS conectadas a 380 V de trifásica, permitirán
levantar los armarios en todos sus traslados en el puente permitiendo un máximo de
una tonelada de peso.
La máquina deberá ir fijada al techo para evitar movimientos y vibraciones. El
método de fijación será mediante tornillos y tacos de metal para así conseguir una
mayor sujeción. También se podrá anclar a vigas distribuidas por todo el techo de la
fábrica para la extensión de este puente de grúa si se necesitara. El proceso de
elevación, traslado y depositado de los armarios se realiza a lo largo de toda la grúa.
Los armarios llegan de la zona de ensamblado. Cuando el sensor de la cinta de
entrada del puente de grúa detecta que está el armario situada, empieza el proceso
de galvanizado. El operario deberá supervisar el proceso en la pantalla del HMI.
Cualquier irregularidad del proceso será avisada de manera visual e incluso sonora
en caso de estar así configurado. (Dependerá del tipo de alarma que salte).
El puente de grúa solo actuará en el caso de que no haya ningún tipo de fallo o
alarma del sistema, ya que en ese caso se procederá a la parada de emergencia y
solo se podrá rehabilitar el sistema manualmente.
10.2.2.- Tanques
Se colocarán 3 tanques de idénticas medidas y a distancias equidistantes unos
de otros que contendrán los líquidos de desengrasado, aclarado y baño electrolítico
o galvanizado.
La fijación de cada uno de los tanques se hará sobre superficies
antideslizantes y sobre su propio peso. Se podrán colocar otro tipo de fijaciones si se
consideraran necesarias.
Cada uno de los tanques tendrá su propia tubería de llenado y desagüe de
contenido que sea pertinente en cada uno de los tres casos.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
173
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.2.3.- Cintas transportadoras de cadena
Se instalarán 25 cintas transportadoras que deberán estar fijadas al suelo. La
distribución será la siguiente: 2 para el sistema de grúa y 23 para el sistema de
pintura (8 a lo largo de la denominada cinta (1) global, 4 para cada uno de los hornos
de entrada, 4 para el interior y 4 para sus salidas y 3 para la salida de los armarios
en la denominada cinta (2) global). Todas las cintas se colocarán como se ha
especificado anteriormente en el plano de situación de la maquinaria (plano 4) e irá
conectada a la red eléctrica de la fábrica industrial.
Las bases de las patas llevaran unas pletinas de 100x100 mm., las cuales
tienen agujeros para anclarlas directamente al suelo. La velocidad de las cintas será
como máximo de 0,2
.
10.2.4.- Cabinas de imprimación y pintura
Se instalarán 2 cabinas en la fábrica. Una preparada para la imprimación de
armarios y otra para el pintado de las mismas. Su disposición será como se ha
especificado anteriormente en el plano de situación de la maquinaria (plano 4) e irá
conectada a la red eléctrica de la fábrica industrial.
10.2.5.- Depósito de pintura
Se colocará un depósito de pintura a una distancia no superior a 5 metros de la
cabina preparada a tal efecto. La instalación de la misma se realizará sobre
superficie antideslizante. Se sujetará sobre sus propias patas de manera que no
será necesaria ningún otro tipo de sujeción.
El depósito de pintura deberá suministrar en todo momento la pintura
necesaria a la cabina. De haber algún problema con el suministro se parará la
producción. Para la prevención de problemas de este tipo, un operador supervisará
los niveles con el interfaz gráfico.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
174
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.2.6.- Mesa giratoria
Se colocarán 4 mesas giratorias en cada uno de los puntos donde se deberán
girar los armarios para su posterior acceso a los hornos de secado.
La primera de las mesas se colocará como prolongación de una de las cintas
transportadoras. La segunda mesa irá colocada a continuación de la siguiente cinta
transportadora y así sucesivamente hasta la cuarta y última mesa. Se puede ver con
más detalle en el plano de maquinaria (plano 4).
La fijación al suelo de las mesas se realizará de la misma forma que la que se
aplicará para las cintas transportadoras de cadena. De esta forma se evitarán
vibraciones y fallos en el sistema.
El sistema de estas mesas será neumático y estará controlado por el PLC de la
fábrica. A su vez, llega el aire mediante tuberías de aire instaladas de aire
comprimido en la fábrica y que deberán ser abiertas manualmente por un operario al
inicio del proceso. De esta forma, quedarán abiertas para que puedan suministrar
aire cuando se necesite en cualquier situación neumática.
10.2.7.- Horno de secado
Se colocarán 4 hornos de secado en paralelo y equidistantes. Podemos
verificar su situación en el plano 4.
Su fijación se realizará mediante superficie antideslizante y sobre su propio
peso. Cada uno de los hornos será independiente al resto aunque su funcionalidad
podría considerarse como la de un único horno secador grande.
A estas estaciones de secado se les suministrará el gasóleo semanalmente y
en horario periodo fuera de producción de tal manera que no se vea afectado el
proceso de automatización.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
175
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.2.8.- Autómatas
Se utilizarán 2 PLCs los cuales se encargarán mediante salidas analógicas y
digitales de mandar órdenes ejecutables a los distintos dispositivos reflejados en la
programación del mismo por ejemplo en el caso de tener que parar la producción
cuando ocurre un problema y de igual forma los dispositivos mandarán señales al
autómata para controlar el buen funcionamiento del proceso y visualizarlo a la
interfaz gráfica. Este es el funcionamiento mediante el cual se logrará la
automatización de este Proyecto.
Su instalación física se realizará en un armario habilitado para este tipo de
dispositivo provisto de una ventilación por convección natural. Se realizará un
montaje horizontal o vertical según se crea conveniente y se alejará de equipos
potencialmente peligrosos de alta tensión u otros que pudieran realizar
interferencias. El conexionado de este viene reflejado en el plano 6.
10.2.9.- Sensores
10.2.9.1.- Ópticos
Se instalarán 13 sensores ópticos. Los sensores deberán ser reflexivos. Se
deberá colocar en primer lugar la cinta trasportadora y a continuación montar el
sensor anclado a ella.
No utilizaremos ninguna lente. Se utilizará un sensor que emita una luz
infrarroja y a su vez la diana retrorreflectiva se debe colocar justo en frente de la
fuente del sensor. No se colocará ningún objeto o similar entre medias de la diana
retrorreflectiva que pudiese impedir la correcta detección de los armarios
eléctricos. No se colocará ninguna luz cerca del sensor que pueda confundir al
receptor. Su colocación está detallada también en el plano 6. Todos los sensores
irán conectados a la red eléctrica de la fábrica a 230 Vac con su transformador en
cada caso.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
176
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.2.9.2.- Finales de carrera
Se instalarán 8 sensores de final de carrera en la grúa. El primero, estará
situado en la cinta transportadora de entrada de armarios proveniente del
ensamblado. En la grúa se colocarán 2 para saber su posición respecto a la altura
y otros 5 se colocarán a lo largo de la misma grúa. Todos ellos con una fijación
mediante tornillos.
La colocación, además, será en todo momento equidistante unos de otros
para el correcto funcionamiento del automatismo.
10.2.9.3.- Temperatura y humedad relativa
Se instalarán 2 sensores de temperatura y humedad relativa en cada una de
las cabinas de imprimación y pintura.
Su ubicación será interior para una correcta captura del estado de la cabina
y su anclaje será atornillado a una de las paredes de la cabina.
10.2.9.4.- Fijación de sensores
En el caso de los sensores ópticos que vayan a ir situados en la cinta
transportadora, irán fijados mediante unas barras metálicas conectadas a los
laterales de las cintas y su otro extremo irá sujetando los sensores.
En el soporte lateral de la cinta se podrá colocar una barra metálica. La
sujeción de la barra a la cinta se realizará mediante un anclaje y un tornillo que irá
atornillado al soporte lateral de las cintas. (Consultar el plano X)
Figura 77.- Posicionamiento de los sensores en la cinta transportadora.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
177
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
En el caso de los finales de carrera, serán fijados en la propia grúa
atornillados en su base.
10.2.10.- Actuadores neumáticos
Se instalarán 4 actuadores neumáticos colocados a la misma altura del suelo a
la que se coloquen la cinta transportadora y la mesa giratoria. Sufijación se realizará
sobre el soporte que se coloquen mediante tornillos metálicos para su inmovilización
y así evitar vibraciones.
El funcionamiento es análogo al de las mesas giratorias y se les suministra aire
para su funcionamiento mediante tuberías instaladas de aire comprimido.
10.2.11.- PC y HMI
En la fábrica se colocará un equipo de PC por si fuera necesario su uso por
cualquier fallo del sistema. Además, el HMI estará situado en la zona común a
ambos procesos.
Se colocará sobre una mesa con las dimensiones del PC y una altura propia
para un uso fácil y cómodo del mismo a una tensión de red de 230 Vac. Se puede
ver su colocación en el plano 6.
10.2.12.- Setas de emergencia
Se deberá colocar 1 seta de emergencia en cada una de las zonas y en cada
una de las máquinas para poder interrumpir el proceso automatizado en caso de
avería o accidente.
10.2.13.- Alarma
Se colocarán 2 faros rotativos destellantes en cada una de las zonas del
proceso.
Estarán conectadas al sistema automatizado y se encenderán y emitirán sonido
si ocurre alguna anomalía o fallo en el sistema. A su vez, estarán conectados al
sistema de control como se puede ver en el plano 6.
Su anclaje a las cintas transportadoras será igual que el de los sensores y
estarán conectados a la red eléctrica a 230 Vac.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
178
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.2.14.- Cableado y conexionado
El cableado eléctrico está perfectamente adecuado en la instalación,
incluyendo el cuadro general y el secundario. El conexionado de las máquinas se
realizará de manera que se cumplan todas las premisas dispuestas en este
documento. El conexionado del sistema de control vendrá dado según el plano 6.
10.2.15.- Protección del cableado y conexionado
Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios
contarán con una toma de tierra a la que estará conectada, como mínimo,
la
estructura soporte del generador y los marcos metálicos de los módulos.
Las masas de todas las cargas de alterna, si las hubiere, estarán conectadas a
tierra. El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a
contactos directos e indirectos. La puesta a tierra de las masas y el uso de
interruptores diferenciales está particularmente recomendado.
La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas, y
sobretensiones.
10.2.16.- Electricidad
La distribución deberá ir dispuesta desde un cuadro general hacia un cuadro
secundario situado en la zona de clasificación mediante una acometida. De este
cuadro secundario deberán partir las líneas de potencia que alimentarán a la
maquinaria, el sistema de control y las tomas de corriente. En el cuadro secundario
se colocará (si no lo hubiera), un diferencial y un automático. Estos componentes
serán los encargados de repartir y alimentar la red eléctrica.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
179
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.3.- CONDICIONES TÉCNICAS
10.3.1.- Puente de grúa
Se instalará un puente de grúa de la marca ABUS y modelo HB, concretamente
el EHB monorraíl que tendrá las siguientes especificaciones:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad de carga (Kg)
500
Longitud máxima de perfil (mm)
10000
Longitud de carriles (mm)
Libre
Distancia máxima entre puntos de
suspensión (mm)
Transporte
Peso
8200
Extensivo; Toda la superficie
Bajo; Ideal para fábricas de
construcción ligera
Tabla 11.- Especificaciones técnicas del puente de grúa Abus.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
180
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.3.2.- Tanques
Se colocarán los tanques de acero de la marca AOLI y modelo ALZS-16 con
las siguientes especificaciones:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad (m3)
16
Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto) 4000 x 2000 x 2000
Espesor de la placa (mm)
1, 1.2, 1.5, -, 2
(Top, S1, S2, S3, Base)
Peso (Kg)
1084
Peso base (Kg)
378
Tabla 12.- Especificaciones técnicas del tanque Aoli.
10.3.3.- Cintas transportadoras de cadena
Se colocarán las cintas transportadoras que conformarán el total del proceso
del pintado y protección de armarios. Se utilizarán transportadores de cadena de la
marca GURA y modelo de la serie 67000, concretamente el modelo 67100 con las
siguientes especificaciones:
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
181
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho (mm)
900 - 1100
Largo (mm)
1100 - 1500
Distancia entre 2 carriles
900 - 1000
(mm)
 Perfil U - 100 x 60 x100 x 4
 Tubo rectangular 80 x 60 x 5/100 x 60 x
5
 Soporte de tipo H con pies ajustables
(M24), esmaltado
Sistema (mm)
500±30; Disponibles alturas
especiales
Altura del transportador
estándar (mm)
Velocidad de la cinta (
)
v = 0.2
Mecanismo de motor
230/400, 50
(V, Hz)
Tabla 13.- Especificaciones técnicas de la cinta transportadora Gura.
10.3.4.- Cabinas de imprimación y pintura
Se colocarán las cabinas de la marca LAUNCH, modelo CCH 201 con las
siguientes especificaciones:
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
182
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones externas (m)
7.0 x 5.3 x 3.5
Dimensiones internas (m)
6.9 x 3.9 x 2.7
Ancho de entrada (m)
3.0
Altura de entrada (m)
2.7
Capacidad de ventilación (
)
Velocidad de ventilación (
Circulación de aire (
22000
)
0.25 - 0.35
)
265
Temperatura máxima de secado (ºC)
Consumo de combustible (
)
60 - 80
6-8
Potencia (KW)
13.5
Quemador RIELLO (Kcal)
183000
Iluminación interior (
)
10x4/40W – 8x2/20W
Tabla 14.- Especificaciones técnicas de la cabina Launch.
10.3.5.- Depósito de pintura
Se colocará un depósito de la marca WALTER-PILOT y modelo MDG 500 que
deberá estar situado a una distancia cercana y segura de las cabinas de pintura.
Deberá tener las siguientes especificaciones:
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
183
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Máx. presión de trabajo (bar)
6
Capacidad (litros)
500
Peso con agitador eléctrico (Kg)
198
Diámetro interior (mm)
692
Diámetro del borde exterior (mm)
700
Altura total con agitador eléctrico (mm)
2088
Tabla 15.- Especificaciones técnicas del depósito de pintara Walter-Pilot.
10.3.6.- Mesa giratoria
Se colocarán las mesas giratorias de la marca BISHAMON, serie EZU y
modelo EZU-15-R. Cada una de ellas tendrá unas condiciones técnicas idénticas a
la anterior. Dichas condiciones se pueden ver a continuación:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad máxima (Kg)
559.86
Altura bajada/Subida(mm)
225.55 / 765.3
Peso en giro (Kg)
300
Diámetro estándar de la plataforma (mm)
1092
Extras
Plataforma rotativa
Tabla 16.- Especificaciones técnicas de la mesa giratoria Bishamon.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
184
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.3.7.- Horno de secado
Se colocarán las unidades de secado para cada una de las cintas
transportadoras secundarias. Serán de la marca ACATEC y modelo HCG 3000.
Deberán tener las siguientes especificaciones:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Energía
Gas / Gasóleo
Dimensiones útiles (mm)
3000 x 2500 x 2000
(Largo x Ancho x Alto)
Temperatura máxima (ºC)
300
Diámetro interior (mm)
692
Diámetro del borde exterior (mm)
700
Tabla 17.- Especificaciones técnicas del horno de secado Acatec.
10.3.8.- Autómatas
Los PLCs que se instalarán serán los siguientes:
Autómata de la marca SIEMENS, modelo S7-200 y concretamente con la CPU
224. Compuesto por una fuente de alimentación, dos módulos de entrada y dos
módulos de salida analógicas y digitales. Se conecta a una tensión de 230 Vac y a
50Hz.
Autómata de la marca SCHNEIDER ELECTRIC (Telemecanique) modelo
MODICON compuesto con fuente de alimentación, dos módulos de entrada y dos
módulos de salida. Comunicaciones tanto analógica como digital. Tensión de
alimentación 230 Vac a 50Hz.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
185
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.3.9.- Sensores
10.3.9.1.- Ópticos
Se instalarán sensores de la marca OMRON, serie E3G-M y modelo E3GML79T-G.
El sensor trabajará con luz roja con una longitud de onda de 860 nm. con un
campo de visión de 1º a 5º y el tiempo de respuesta será de 30ms con una salida
de consumo máximo de hasta 2 W.
La alimentación del sensor será de 12 Vcc a 230 Vcc o 24 Vac a 230 Vac a
50 o 60 Hz. La distancia de detección tendrá que estar entre 0.2 y 2 metros de
distancia con funciones de prevención de interferencias mutuas.
Para el funcionamiento de los sensores se necesitará una fuente de
alimentación como la descrita en este documento.
10.3.9.2.- Finales de carrera
Se instalarán sensores de la marca OMRON, serie D4B y modelo D4B4116N.
El sensor tendrá una durabilidad aproximada 500 mil operaciones por minuto
a 230 Vac y una carga resistiva de 10 A.
Su velocidad estará entre 1
operaciones de 30
y 10.5
y a una frecuencia de
a una frecuencia de 50Hz.
10.3.9.3.- Temperatura y humedad relativa
Se instalarán sensores de la marca NOVUS, serie N320 y modelo N322RHT.
El sensor trabajará bajo condiciones de humedad y temperaturas oscilantes
entre -20 ºC y 100ºC manteniendo el 100% de humedad relativa hasta los 60 ºC.
Su resolución en humedad relativa es del 1% en toda la curva de acción y en
temperatura de 0,1 ºC entre -19,9 ºC y 100ºC.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
186
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
La alimentación del sensor será de 12 Vcc a 230 Vcc o 24 Vac a 230 Vac a 50
o 60 Hz.
10.3.10.- Actuadores neumáticos
Se procederán a instalar 4 cilindros neumáticos de la marca NORGREN, serie
ISO/VDMA RA/8000/M y modelo RA/8063/M/200. Deberán tener las siguientes
especificaciones:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Funcionamiento
Doble efecto
Estándar
ISO 6431; NFE 49-003-1;
Longitud de carrera (mm)
200
Tamaño de la conexión
G3 / 8
Diámetro del cilindro (mm)
63
Tabla 18.- Especificaciones técnicas del cilindro neumático Norgren.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
187
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.3.11.- PC y HMI
Se instalará un PC con procesador Intel Pentium 4, a 2.3 GHz doble núcleo,
256 MB, Microsoft Windows XP Professional, disco duro de 40 GB, temperatura de
trabajo entre +5ºC y +45ºC, cinco puertos USB interfaces (USB 2.0). Pantalla táctil
TFT de 15,1 pulgadas y resolución 1024X768.
El HMI deberá instalarse en cualquier punto de fácil acceso al igual que el PC.
Ambos dispositivos estarán alimentados a una tensión de 230 Vac. El HMI será un
SIMATIC HMI de Siemens y modelo IPC577C con un tamaño de 19” con las
siguientes especificaciones técnicas:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALIMENTACIÓN
Tensión de alimentación (Vac)
230
CPU
Modelo
Intel Core 2 Duo
Velocidad de procesador (GHz)
1,86
MEMORIA
Tipo
DDR3-RAM
Memoria RAM (GB)
1 (Ampliable hasta 4)
ALMACENAMIENTO
Disco Duro (GB)
250
Tarjeta Compact Flash (GB)
2
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
188
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
INTERFAZ
1 x PCI Slot
1 x Serial RS232
1 x ETHERNET
Comunicaciones
1 x PROFIBUS
1 x PROFINET
4 x USB (Traseros)
USB
1 x USB (Frontal)
SISTEMAS OPERATIVOS
Windows XP Profesional
Sistema Operativo
Windows Integrado Standard 2009
DISPLAY
Pantalla
TFT Touch Screen de 19”
Resolución (Pixeles)
1280 x 1024
Dimensiones de montaje (mm)
450 x 380 x 115
Dimensiones del panel frontal (mm)
483 x 400
Tabla 19.- Especificaciones técnicas del Simatic HMI IPC577C de Siemens.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
189
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.3.12.- Setas de emergencia
Se instalarán setas de emergencia de la marca EPROM y el modelo el
PQ01C4N. Se cumplirán las siguientes características técnicas:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Montaje en panel (mm)
22
Contactos
1NC con apertura positiva
Intensidad térmica (A)
16
Tensión de aislamiento (V)
690
Tabla 20.- Especificaciones técnicas de las setas de emergencia Eprom.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
190
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.3.13.- Luces de emergencia
Se instalarán avisadores acústicos y lumínicos de la marca PATLITE, serie
RFV y modelo RFV-220F-R. Tendrán estas especificaciones:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diámetro (mm)
100
Entrada de tensión (Vac)
230
64 segundos de tiempo de grabación;
Estilos de audio disponibles
De fábrica con 4 ó 15 canales de
entrada grabados
Volumen (dB a 1 m)
95 con control ajustable
Color (Cuerpo y cúpula)
Beige y Rojo
Material de la cúpula
Resina de policarbonato
Tabla 21.- Especificaciones técnicas de las luces de emergencia Patlite.
10.3.14.- Electricidad
10.3.14.1.- Fuentes de alimentación
-
Conversor de corriente alterna a continua
-
Pasa de una tensión de 220 Vac a una de 10 Vcc
-
Útil para el conexionado y alimentación de todos los sensores
10.3.14.2.- Diferencial
-
Fabricante: Legrand
-
Referencia del fabricante: 008824
-
230 V
-
6000A Capacidad de cortocircuito
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
191
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
-
30 mA de sensitividad de recorrido
-
2 Polos
-
Toggle Switch de indicador de posición de contacto
-
90 mm. de altura
-
35 mm. de anchura de módulo
-
74.5 mm. de profundidad
-
25ºC a 40 ºC Temperatura de funcionamiento
-
Tipo de corriente AC
10.3.14.3.- Automático-Magnetotérmico:
-
Fabricante: MERLIN GERLN
-
Referencia del fabricante: 0027104
-
Fase protegida y neutro protegido
-
230 Vca
-
Bornes superiores para cable flexible de 10
o rígido de hasta
16
-
Bornes inferiores para cable flexible de 16
-
No admite auxiliares
-
Fijación mediante dos clips biestables
-
Espacio frontal para etiquetas adhesivas de 12 mm.
-
Ancho total aparato: 4 pasos de 9 mm.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
o rígido de hasta 25
192
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.4.- SEGURIDAD Y SALUD
10.4.1.- Extintores y bocas de incendio equipadas
Para la fábrica de este Proyecto, se utilizaran como medida de extinción de
fuegos o incendios los extintores portátiles y las bocas de incendio.
Para el estudio de la situación de los extintores, nos apoyaremos en el artículo
19, “Locales y zonas de riesgo especial” y en el artículo 20, “Instalaciones de
detección, alarma y extinción de incendios”. En el apartado 1 “Extintores portátiles de
la normativa de la comunidad de Madrid”. La colocación de los extintores está
definida en el plano número 9.
La colocación de estos extintores está estudiada para que el recorrido real en
cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15
metros como así lo dice el ya mencionado artículo 20 apartado 1.
La altura en la que se deben posicionar los extintores será tal que el extremo
superior del extintor se encuentre a una altura no superior a los 1,70 metros según el
artículo 20 apartado1.
En total se instalarán 5 extintores en toda la fábrica y 1 boca de incendios
equipada (BIE).
El tipo de extintor portátil utilizado es el extintor en polvo polivalente, que es
apto para las clases de fuego (clase A, B y C según la normativa UNE 23 – 010 -76),
que se nos pueden presentar en la fábrica.
Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21 A-11 3B según
el artículo 20.
Cada extintor llevará sobre su superficie la placa identificativa
con su
descripción, mantenimiento e instrucciones de uso según lo establecido en el artículo
20.
10.4.2.- Señalización de emergencia
El edificio dispone de alumbrado de emergencia que se adapta a lo exigido en
la normativa necesaria para la visión de las señales.
La señalización está formada por dos grupos; la señalización de evacuación y
la señalización de los medios de protección.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
193
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
La señalización de evacuación del edificio se efectúa mediante la implantación
de rótulos foto-luminiscentes fácilmente visibles que indiquen los caminos de salida
al exterior más próxima desde cualquier punto y situada sobre todas las puertas de
salida al exterior.
También
se utilizarán rótulos foto-luminiscentes para la señalización de la
presencia de elementos básicos de protección como es el caso de los pulsadores y
extintores.
10.4.2.1.- Señalización de dirección de evacuación
Se dispone de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben
seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea
directamente visible la salida o la señal que la indica según el artículo 12.
La señal será de aluminio de 0.5 mm. foto-luminiscente.
La señal indicativa estará colocada a una altura no inferior a los 2,50 metros
y no superior a los 3,50 metros según el artículo 12.
Las dimensiones de las señales para indicar el recorrido de evacuación
serán de 224 x 224 mm.
10.4.2.2.- Señalización de las salidas de emergencia
Se dispone de una salida de emergencia para la evacuación. Esta salida
estará indicada según el artículo 12. Las dimensiones de éstas serán de 402 x
105 mm. según la normativa. La señal será de aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente.
Esta señal se colocará sobre el marco de la puerta y convenientemente
centrada. En total se necesitaran 4 señales indicativas de dirección y una señal
indicativa de la puerta de salida.
IMPORTANTE: No colocar dicha señal en la hoja de la puerta, ya que, en
caso de que ésta quedase abierta, no sería visible.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
194
10.- PLIEGO DE CODICIONES
Rafael P. Belmar Leal
10.4.2.3.- Señalización de los medios de protección
Según el artículo 12, “Señalización de los medios de protección”, debe
señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización manual. Por
ello, se colocará sobre cada elemento la señal indicativa de la presencia de éstos.
10.4.2.4.- Señalización de la presencia de extintor
La señal utilizada será la que dicta la normativa y las dimensiones de estas
serán de 210 x 297 mm. según lo establecido. La señal será de aluminio de 0,5
mm. foto-luminiscente. Esta señal se colocará sobre el elemento, en este caso, el
extintor.
Para la extinción se utilizarán cinco extintores repartidos por toda la planta,
con lo cual necesitaremos cinco señales indicativas de la presencia de extintores.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
195
11.- PRESUPUESTO
Rafael P. Belmar Leal
11.- PRESUPUESTO
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
196
11.- PRESUPUESTO
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 11
PRESUPUESTO
11.1.- PRESUPUESTO GENERAL
Presupuesto general
110.599,02 €
Sistema a instalar: Maquinaria
Sistema de Control
7.158,26 €
Comunicaciones
1.036,72 €
Seguridad y Salud
4.154,85 €
122.948,85 €
TOTAL SIN IVA
IVA (18%)
22.130,79 €
145.079,64 €
TOTAL CON IVA
Tabla 22.- Presupuesto general.
Presupuesto general
110.599,02 €
7.158,26 €
1.036,72 €
4.154,85 €
Suministro de Maquinaria
Sistema de Control
Comunicaciones
Seguridad y Salud
Figura 78.- Presupuesto general por sectores.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
197
11.- PRESUPUESTO
Rafael P. Belmar Leal
11.2.- PRESUPUESTO DETALLADO
Capítulo 1.
Sistema a instalar:
Maquinaria.
Código
Descripción
01.01.00
Puente de grúa
Medición
uds
1
2.000,00 €
2.000,00 €
uds
3
845,12 €
2.535,36 €
01.01.01 Puente de la marca ABUS, modelo
EHB monorraíl.
Uno de los sistemas más extendidos
para la elevación y transporte de de
objetos de alto peso. Se puede
modular a medida y colocar bajo
condiciones de difícil acceso, además
de permitir ampliaciones de manera
rápida y económica. Permite una
carga de hasta 500 Kg y 10 metros de
longitud de perfil para el aguante de
este peso.
01.02.00
Precio
unidad
Unidad
Precio total
Tanques
01.02.01 Tanque de acero AOLI, modelo
ALZS-16.
Estos tanques son de estructura única
y de fácil construcción. Cuentan con
una geometría clásica y flexible a la
hora de combinarlos. Duros y
duraderos. Permiten hasta una
capacidad de 16 m3, equivalente a
16000 litros.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
198
11.- PRESUPUESTO
01.03.00
Cintas transportadoras de
cadena
01.03.01 Transportador de cadena GURA,
modelo 67100.
Esta cinta puede soportar grandes
cargas, posee un sistema silencioso y
seguro. Está caracterizada por sus
materiales innovadores, como
aleaciones de aluminio y perfiles
plásticos de alta calidad optimizados
para garantizar una calidad de
transporte y una disponibilidad
máximas unidas a la mínima emisión
de ruidos. Cada cadena está
galvanizada y con un perfil
entrecruzado de U. Sus medidas son
1500 mm. de larga, 1200 mm. de
ancha con 3 vías y 500 mm. de altura.
Su velocidad está en torno a los 0.2
m/s.
01.04.00
uds
25
2.176,30 €
54.407,50 €
uds
2
15.447,70 €
30.895,40 €
uds
1
1.138,20 €
Cabinas de imprimación y
pintura
01.04.01 Cabina LAUNCH, modelo CH 201.
Tienen una capacidad de ventilación
muy buena y superior a otras de la
misma marca, con una media de 0,3
m/s en cabina. y además incluye una
turbina de extracción que en otros
modelos no está presente. Además
este modelo se diferencia de otros
inferiores en que es más robusto,
dispone del doble de luces laterales y
dos turbinas; una de impulsión de 7,5
KW y otra de extracción de 4 KW.
Incluye un quemador Riello que tiene
una capacidad calorífica de 183.000
Kc/h de aire impulsado. Las medidas
internas son 6.9 x 3.9 x 2.7 y puede
llegar a circular 265 veces/h el aire.
01.05.00
Rafael P. Belmar Leal
Depósito de pintura
01.05.01 Depósito WALTER-PILOT, modelo
MDG 500.
Transferencia uniforme y elevada
velocidad de trabajo. Incluye un
agitador eléctrico para lograr
homogeneidad en la mezcla. Tiene 6
bares de presión máxima, una
capacidad de 500 litros y una altura
aproximada de 2088 mm.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
1.138,20 €
199
11.- PRESUPUESTO
01.06.00
Mesa giratoria
01.06.01 Mesa giratoria BISHAMON,
modelo EZU-15-R.
La mesa es capaz mediante el
actuador de subir, bajar y girar la
plataforma. Tienen una capacidad
máxima de aproximadamente 560 Kg
y un diámetro estándar de plataforma
de 1092 mm.
01.07.00
Rafael P. Belmar Leal
uds
4
uds
4
1.135,10 €
4.540,40 €
Hornos de secado
01.07.01 Horno de secado ACATEC, modelo
HCG 3000.
Utiliza paneles tipo “Sandwich” que no
tienen uniones metálicas entre las
partes interiores y exteriores. Este
sistema consigue un gran ahorro
energético y el excesivo de las zonas
adyacentes. Se pueden controlar
errores de hasta ± 0.5 ºC para
temperaturas de hasta 500 ºC. Se
alimentará con gas o gasóleo. Posee
unas medidas de 3000 mm. x 2500
mm. x 2000 mm. y alcanza una
temperatura máxima de 300º C.
Total del sistema a instalar:
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
3.770,54 €
15.082,16 €
110.599,02 €
200
11.- PRESUPUESTO
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 2.
Sistema de control.
Unidad
Medición
Precio
unidad
02.01.01 Autómata Modicon Premium TSX
P5710 de la marca Schneider
Electric (Telemecanique).
CPU de alto rendimiento TSX P5710
con CANopen y puerto Ethernet
integrado. Arquitectura de 32 bits.
Memoria interna, hasta 7 MB para un
programa y 896 KB para datos. Puerto
de programación USB. Puerto
Ethernet integrado con servidor web
activo y transmisión automática de
correo electrónico por suceso.
Biblioteca de bloques de control de
procesos. Su tiempo es de 37 ns para
una instrucción booleana y 45 ns para
una instrucción numérica. Duplicación
del número de E/S analógicas hasta
512 canales. Como programa usará el
Unity Pro o el PL7. El Unity Pro
además incluye un simulador de
autómata en PC y nuevas
herramientas de depuración.
uds
1
200,00 €
200,00 €
02.01.02 Autómata Siemens S7-200 CPU 224.
La CPU 224 es una de las más
usadas de la gama en esta serie de
autómatas. Posee 14 entradas
digitales y 10 salidas digitales.
Incorpora 1 puerto de comunicaciones
RS-485. Posee una memora de 8
Kbytes para datos y una memoria de
programa entre 8 y 12 Kbytes. Es
ampliable hasta 7 módulos y tiene una
velocidad de ejecución Booleana de
0,22 microsegundos por operación. El
software que se utilizará será el Step 7
- Microwin.
uds
1
150,00 €
150,00 €
Código
Descripción
02.01.00
Autómatas
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
Precio total
201
11.- PRESUPUESTO
02.02.00
Rafael P. Belmar Leal
Sensores
02.02.01 Sensor óptico OMRON,
modelo E3G-ML79T-G.
Detecta la presencia de objetos a una
distancia de 0,2 hasta 2 m. cm con
funciones de prevención de
interferencias mutuas. Color de la
fuente de luz infrarrojo. Trabajarán a
una longitud de onda de 860 nm. y
estarán conectados a la red eléctrica a
12Vcc.
uds
13
119,00 €
02.02.02 Sensor de Final de Carrera OMRON,
modelo D4B-4116N.
Este tipo de sensor electromecánico
tiene una resistente carcasa metálica y
es apropiada para aplicaciones tanto
seguras como estándares gracias a su
mecanismo de apertura. El sensor
tendrá una durabilidad aproximada
500 mil operaciones por minuto a 230
Vac y una carga resistiva de 10 A.
Su velocidad estará entre 1 mm/s y
10.5 m/s y a una frecuencia de
operaciones de 30 op/min a una
frecuencia de 50Hz.
uds
8
41,20 €
329,60 €
02.02.03 Sensor de temperatura y humedad
relativa NOVUS, modelo N322RHT.
Posee dos salidas de control del tipo
relé que pueden ser configuradas
independientemente para actuar como
control o alarma. Está protegido por
una cápsula en poliamida. Su cable
cuenta con una extensión de hasta 3
metros. Además cuenta con una
interfaz RS485 y display de lectura.
Trabaja a temperaturas entre -20 ºC y
100ºC. Su resolución en humedad
relativa es del 1% en toda la curva de
acción y en temperatura de 0,1 ºC
entre -19,9 y 100 ºC. La alimentación
del sensor será de 12 Vcc a 50 Hz.
uds
2
204,30 €
408,60 €
02.02.04 Alimentador AVALVA, modelo 3534.
Modelo electrónico variable con un
rango entre 3 V y 12 V. La corriente
máxima soportada por este tipo de
sensores son 3A pero, por seguridad,
la fuente solo da un máximo de 1A.
Además, incorpora un circuito de
protección contra sobrecarga y exceso
de temperatura.
uds
23
12,12 €
278,76 €
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
1.547,00 €
202
11.- PRESUPUESTO
02.03.00
Rafael P. Belmar Leal
Actuadores
02.03.01 Cilindro neumático NORGREN,
modelo RA/8063/M/200.
Este cilindro es muy robusto y fiable.
Además, soporta elevadas
temperaturas (entornos entre -20 ºC y
80 ºC) y puede realizar distintos
modos de funcionamiento. El cilindro
es de doble efecto cumpliendo el
estándar ISO 6431. Posee una
longitud de carrera de 200 mm. y un
diámetro de cilindro de 63 mm.
uds
4
404,30 €
1.617,20 €
02.04.01 PC Inves, modelo Pentium 4, 2,3
GHz.
Pentium 4, a 2.3 GHz doble núcleo,
2GB RAM, caché nivel 3, Microsoft
Windows XP Professional, disco duro
de 250 GB. Óptimo para una
temperatura de trabajo entre +5ºC y
+45ºC. Incluye 5 puertos USB
interfaces (USB 2.0). Incluye pantalla
táctil TFT de 19"y resolución
1024X768.
uds
1
950,00 €
950,00 €
02.04.02 Siemens Simatic HMI, modelo
IPC577C.
El HMI será un SIMATIC HMI de
Siemens y modelo IPC577C con un
tamaño de 19”. Son aptos tanto para
instalación en armarios eléctricos,
pupitres y cuadros o tableros como
para montaje directo en la máquina.
Componentes y elementos de alta
calidad con un amplio MTBF (mean
time between failure), que garantizan
24 h de funcionamiento incluso en el
rango de temperatura ampliado. Caja
robusta con elevada compatibilidad
electromagnética (CEM). Es idóneo
para aplicaciones a pie de máquina.
Puede conectarse a un PROFIBUS o
a un PROFINET. Posee un
procesador Intel Core 2 Duo a 1,86
GHz, 1 GB de DD3-R, disco duro de
250 GB y comunicaciones para PCI,
Serial RS232, Ethernet,
Profibus/Profinet y 4 USBs. Cuenta
con una resolución de 1260x1024 y un
sistema operativo WIS 2009.
uds
1
1.487,10 €
02.04.00
PC Industrial y HMI
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
1.487,10 €
203
11.- PRESUPUESTO
02.05.00
Rafael P. Belmar Leal
Mando y Emergencia
02.05.01 Seta de emergencia EPROM,
modelo PQ01C4N.
Montaje en panel de 22 mm de
diámetro, color de caja amarillo-negro,
color de seta rojo, desenclavamiento
mediante llave de seguridad, grado de
protección IP65. Contacto
normalmente cerrado con apertura
positiva e intensidad térmica de 16 A.
uds
8
20,00 €
160,00 €
02.05.02 Avisador rotativo PATLITE,
modelo RFV-220F-R.
Posee un diámetro de 100 mm. y una
entrada de tensión a 230 Vac. Posee
64 segundos de tiempo de grabación o
sonidos predeterminados de fábrica.
Su potencia es de 95 dB con control
ajustable. Color del cuerpo Beige y
cúpula roja. Está compuesto de resina
de policarbonato. Potencia máxima de
16 W.
uds
2
15,00 €
30,00 €
7.158,26 €
Total del sistema de control :
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
204
11.- PRESUPUESTO
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 3.
Comunicaciones.
Código
Descripción
03.01.00
Profibus
03.01.01 Profibus Siemens,
modelo 6XV1830-0EH10.
Es un cable de tipo bifilar trenzado y
apantallado con sección circular.
Funciona con diferencias de tensión
por lo que es menos sensible a las
interferencias que un interface de
tensión o de corriente. Tiene doble
apantallado lo que le permite ser apto
para tendido en entornos industriales
con interferencias electromagnéticas.
Marcas impresas cada metro.
03.02.00
Unidad
Medición
Precio
unidad
m
10
1,26 €
uds
1
Precio total
12,60 €
Comunicación serie
03.02.01 Cable RS232-PPI
El cable se alimenta a 24 Vcc que
provienen del PLC S7-200 a través del
puerto RS485. Dentro del cable se
tiene una separación galvánica entre
las interfaces RS232 y RS485. El
conector RS232 utiliza un conector
Sub-D hembra de 9 polos, y el
conector RS485 utiliza un conector
Sub-D macho de 9 polos, con conector
en ángulo. El cable RS232 dispone de
tres LEDs verdes que indican el
funcionamiento del mismo. Indicador
de transmisión (Tx), Indicador de
recepción (Rx) y alimentación de 24 V
DC (PWR).
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
50,00 €
50,00 €
205
11.- PRESUPUESTO
03.02.02 Cable RS485-MiniDIN 8
Estos dos conectores, funcionalmente
idénticos, se encuentran en el
procesador y están señalados como
TER y AUX. Esto es una gran ventaja
ya que permiten conectar físicamente
al mismo tiempo dos equipos, como
por ejemplo, un terminal de
programación y una consola HMI. El
conector macho es de 8 pin miniDIN
con una alimentación a 24 Vcc y hace
la transformación a terminal RS485.
Rango de temperaturas entre 0 y 60
ºC. Cable de 2.5 metros.
03.03.00
Rafael P. Belmar Leal
uds
1
uds
1
24,12 €
24,12 €
SCADA
03.03.01 Labview
Software estándar que permite la
visualización de procesos industriales
e interactuar con los mismos. Se
obtiene el programa y la licencia de
uso del mismo. LabView brinda
integración con hardware sin
precedentes y amplia compatibilidad.
Acelera su productividad y le da la
seguridad para innovar continuamente
para crear y desplegar sistemas de
medidas y control.
950,00 €
950,00 €
1.036,72 €
Total sistema de control :
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
206
11.- PRESUPUESTO
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 4.
Seguridad y Salud.
Código
Descripción
04.01.00
Seguridad individual
Precio
unidad
Unidad
Medición
04.01.01 Casco Industrial Infra, modelo
1CP210-1.
Fabricado con material termoplástico
resistente a los impactos. Muy
resistente al impacto y ajuste de
intervalos. 22.54x13.65x29.21 cms
con colchón de nylon con poliéster.
uds
10
48,90 €
489,00 €
04.01.02 Gafas protectoras MSA,
modelo 10008177.
Patillas con ajuste vertical y horizontal.
Protección adicional para mejillas y
cejas. Mica de policarbonato color
clara, resistente a impactos y
recubrimiento antiempañante.
uds
10
41,50 €
415,00 €
04.01.03 Bata antiestática VALLEN,
modelo CH679S.
Cuello tipo mao, manga larga y con
botones. Posee una combinación
para ambientes críticos de 89%
poliéster y 2% fibra de carbón clase
10-100.
uds
10
250,00 €
2.500,00 €
04.01.04 Guantes protectores VALLEN,
modelo PM-10-08.
Guantes 100% algodón de talla
estándar con un calibre 30/4.
uds
10
19,70 €
197,00 €
uds
1
122,00 €
122,00 €
uds
5
46,37 €
231,85 €
04.02.00
Precio total
Seguridad colectiva
04.02.01
Boca de Incendio Equipada EIVAR
Modelo de 45 mm y manguera plana
(198 l/min con una presión de 3,5
bares durante una hora).
04.02.02 Extintor EIVAR
Modelo CO2 de 5 Kg. Peso con carga
13,75 kg con altura de 745 mm y
diámetro de 136 mm.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
207
11.- PRESUPUESTO
Rafael P. Belmar Leal
04.02.03
Señalización de emergencias.
Las dimensiones de estas serán de
402 x 105 mm. La señal será de
aluminio de 0.5 mm. foto-luminiscente.
04.03.00
uds
10
5,00 €
50,00 €
uds
1
150,00 €
150,00 €
Salubridad
04.03.01 Botiquín Industrial SANAKIT
Modelo línea industrial de plástico.
Medidas de 70 x 50 x 20 cm. Con las
puertas abiertas llevan sus medidas a
70 x 100 x 10 cm. Su gran capacidad
permite contener los más variados
elementos de curación, abasteciendo
a más de 50 personas en los primeros
auxilios.
4.154,85 €
Total seguridad y salud:
Tabla 23.- Presupuesto detallado.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
208
12.- CONCLUSIONES
Rafael P. Belmar Leal
12.- CONCLUSIONES
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
209
12.- CONCLUSIONES
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 12
CONCLUSIONES
Los sistemas de automatización están cada vez más extendidos. Su gran uso
es debido a que es un buen medio para conseguir objetivos a corto y a largo plazo.
Hoy en día, estos sistemas son de necesidad básica para cualquier empresa, sea el
caso de una PYME o de una gran Multinacional.
Podemos decir que la automatización nace, por un lado, de la necesidad de ser
competitivo y, por otro, del interés por desarrollar nuevos sistemas que mejoren la
calidad y la cantidad de producto. Esto es fruto de la era en la que vivimos en la
cual, hay un mercado muy agresivo y para mantenerte a flote se debe tener lo último
en tecnología. Una producción a altas velocidades y con gran precisión conlleva a la
realización de productos en masa que nos hace altamente competitivos. La empresa
no solo busca el beneficio, sino también el poder implementarse en un mercado y
ser líder en él.
En general, hay muchas empresas dedicadas al sector de la pintura que
realizan dichas labores de pintado de manera manual. La propuesta de este
Proyecto trata precisamente de cubrir la necesidad que tiene cualquier de poder
subsistir o incluso competir como es en este caso.
Por tanto, el presente Proyecto satisface un sistema que realiza de manera
automática y eficiente el proceso de galvanizado y pintura de armarios sin paradas y
a un bajo coste amortizable con el tiempo, ya que disminuyen los costes fijos y
cuadriplica la producción.
Algunas mejoras sobre el sistema propuesto podrían ser la colocación de un
equipo más moderno aunque aún en desarrollo como pueden ser los hornos de
infrarrojos, que hacen si cabe un secado mucho más homogeneizado, un sistema
SKID para el transporte de armarios con electrovías o simplemente realizar una
ampliación de las instalaciones para incrementar el número de armarios eléctricos a
galvanizar y pintar.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
210
13.- REFERENCIAS
Rafael P. Belmar Leal
13.- REFERENCIAS
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
211
13.- REFERENCIAS
Rafael P. Belmar Leal
Capítulo 13
REFERENCIAS
13.1.- BIBLIOGRAFÍA
[1]
PIEDRAFITA, R (2003) - “Ingeniería de la Automatización Industrial”.
RA-MA.
[2]
ROMERA, J.P.; LORITE, J.A.; MONTORO, S. (1994) “Automatización.
Problemas resueltos con autómatas programables”. Paraninfo.
13.2.- REFERENCIAS
13.2.1.- Manuales
[3]
“Manual del sistema de automatización S7-200”. Siemens, 08/2008.
Número de referencia: 6ES7298-8FA24-8DH0.
[4]
“Manual de Referencia PL7 Micro/Junior/Pro.
programa PL7”. Schneider Electric, 07/2008 spa.
[5]
“Installation Guideline
September 1998.
[6]
“Comunicación con Simatic”. Siemens, 09/2006. Número de referencia:
EWA 4NEB 7106075-04 03.
for
Descripción
PROFIBUS-DP/FMS”.
Order
del
2112.
13.2.2.- Apuntes
[7]
Asignatura de “Automatización Industrial I”.
[8]
Asignatura de “Laboratorio de Automatización Industrial”.
[9]
Asignatura de “Oficina Técnica”.
[10]
Curso de Automatismos con Control Programable. Diciembre 2011.
13.2.3.- Páginas web
[11]
Productos de Siemens: http://support.automation.siemens.com/
Último acceso: Abril 2012.
[12]
Configurador web de productos Siemens:
http://www.siemens.com/lowvoltage/configurators
Último acceso: Marzo 2012.
[13]
Web oficial de Siemens: http://www.siemens.com/entry/es/es/
Último acceso: Marzo 2012.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
212
13.- REFERENCIAS
[14]
Rafael P. Belmar Leal
Productos de Schneider Electric:
http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/productosservicios/automatizacion-control/automatizacion-control.page
Último acceso: Marzo 2012.
[15]
Web oficial de automatización de Omron: http://industrial.omron.es/
Último acceso: Marzo 2012.
[16]
Web oficial de Profibus: http://www.profibus.com/
Último acceso: Marzo 2012.
[17]
Web de catálogos y productos industriales:
http://www.directindustry.es/
Último acceso: Marzo 2012.
[18]
Web de información general: http://es.wikipedia.org/
Último acceso: Abril 2012.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Tecnología Electrónica
213
Descargar