“Análisis y diseño de un sistema de mejora continua utilizando la metodología PHVA en la empresa EIMET S.A.C.” ALCAIDE TRUJILLO, María Universidad de San Martín de Porres Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Industrial Teléf.: (511) 4465247 Lima-Perú [email protected] Resumen. El proyecto se basa en el análisis y diseño de un sistema de mejora continua aplicado al proceso de fabricación tanto del Cerrojo Sansón N° 3 como de la Bruña Centro Grande utilizando la metodología PHVA , lo cual ha permitido incrementar la productividad en la empresa. Mediante las mejoras realizadas durante la aplicación del proyecto logró incrementar la eficacia total de 90.44% a 92.15% en el caso del Cerrojo Sansón N° 3 y de 86.68% a 91.85% en el caso de la Bruña Centro Grande, así como incrementar la productividad de 55.09 a 56.32 docenas por cada hora-hombre invertida en el caso del Cerrojo Sansón N° 3 y de 55.19 a 58.10 docenas por cada hora-hombre invertida en el caso de la Bruña Centro Grande. Además, se ha logrado reducir los costos de fabricación por ambos productos patrones a S/24,155.29. . La inversión realizada se ha financiado en un 65 %, obteniendo como resultado un VAN de S/.18,470.40 y TIR de 19.97% en un escenario pesimista; así como un VAN de S/. 160,836.88 y TIR de 36.68% en un escenario optimista. Abstract. The project is based on the analysis and design of a system of continuous improvement applied to the manufacturing process both Samson Lock No. 3 and the Great Bruña Center using the PDCA, which has increased the productivity of the company. Through improvements made during the implementation of the project was able to increase the overall efficiency of 90.44% to 92.15% for the Samson Lock No. 3 and 86.68% to 91.85% for the Great Bruñ a Center and increase productivity dozens of 55.09 to 56.32 per man-hour invested in the case of Samson Lock No. 3 and dozens of 55.19 to 58.10 per man-hour invested in the case of Great Bruña Center. Palabras Claves. Mejora continua, calidad, productividad, Cerrojo Sansón N° 3, Bruña Centro Grande, productividad, eficacia total. TUESTA PONTE, César Universidad de San Martín de Porres Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Industrial Teléf.: (511)5525261 Lima-Perú [email protected] Keywords. Continuous improvement, quality, productivity, Samson Lock No. 3, Great Bruña Center, productivity, overall efficiency. 1. INTRODUCCIÓN El presente Proyecto tiene como objetivo analizar y diseñar un sistema de mejora continua en la Empres a Industrial de Metales El Tigre S.A.C. (EIMET S.A.C.), basado en la metodología PHVA. EIMET S.A.C. es una empresa con aproximadamente 10 años fabricando productos principalmente para los sectores: construcción, agricultura y ferretería. La empresa se encuentra ubicada en el distrito de Comas siendo una de las más conocidas en el distrito. El objetivo del proyecto es aumentar la productividad de la empresa a través de la implantación de un sistema de mejora continua el cual traerá como resultado un aumento en su rentabilidad y una mejor imagen ante sus clientes. De acuerdo a la situación problemática de la empresa se decidió utilizar la Metodología PHVA que era la que más se adecuaba a la solución de la misma. Conjuntamente, también se hizo uso de herramientas tales como: Diagrama de Causa-Efecto o Ishikawa, Árbol de Problemas, Diagrama de Pareto, Matriz AMFE y Matriz QFD los cuales contribuyeron en gran medida a establecer el diagnóstico actual de la empresa. El proceso se inició diseñando el Plan Estratégico de la empresa para definir sus objetivos estratégicos y en base a estos poder definir los planes de acción a realizar para poder lograr dichos objetivos y de forma complementaria se implementó la metodología de las 5’s. 2. JUSTIFICACION Debido al desorden reinante en el área productiva que genera productos defectuosos, reprocesos en las actividades y disminución en la productividad, se hace necesario el desarrollo de un sistema de mejora continua basado en el orden, limpieza y aseguramiento de la calidad de los procesos y productos lo cual conlleva finalmente a la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Frente a esta situación, se debe establecer el diagnóstico actual de la empresa estableciendo las causas que originan este problema y atacarlas mediante una metodología que se adecue a las necesidades de la empresa permitiéndonos de esta manera lograr la mejora continua. 3. MARCO TEÓRICO 3.1. Mejora Continua Se le llama mejoramiento continuo al conjunto de todas las acciones diarias que permiten que los procesos y la empresa sean más competitivos en la satisfacción del cliente. 3.2. El Ciclo PHVA También llamado ciclo de Shewhart, ciclo de Deming o ciclo de la calidad, es de gran utilidad para diseñar la estructura y ejecución de proyectos de mejora de calidad y productividad. Este ciclo realiza de manera concisa y objetiva un plan (planear), el cual se aplicará a escala pequeña o en base a un estudio (hacer), si se obtuvieron resultados esperados se evaluará (verificar) y, en relación a lo anterior, se actuará consecuentemente (actuar), sea generalizando el plan o tomando medidas preventivas para que la mejora no sea reversible, o reformulando el plan de ser el caso que los resultados no sean satisfactorios, y así se inicia el ciclo nuevamente. 3.3. Herramientas para la mejora de la calidad 3.3.1. Lluvia De Ideas El fin de esta técnica es que un grupo de personas cree una lista de problemas, oportunidades o ideas. Luego de creada la lista, las ideas se ordenaran y clasificaran por categoría, importancia, prioridad, costo, beneficio, tiempo, impacto y otras consideraciones. 3.3.2. Diagrama De Causa-Efecto Llamado también diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado. Este diagrama puede ayudar a identificar causas de no conformidad o productos o servicios defectuosos. Sirve como representación visual para comprender los problemas y sus causas así como también muestra las sub causas relacionadas a estas. El problema o efecto se identifica en la parte derecha del diagrama, y las posibles causas del mis mo se organizan al lado izquierdo. 3.3.3. Árbol De Problemas Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. El tronco del árbol es del problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. 3.3.4. Metodología 5’S Metodología japonesa que permite organizar los lugares de trabajo con la finalidad de mantenerlos funcionales, limpios, ordenados, agradables y seguros. Para que haya calidad, se requiere antes que todo orden, limpieza y disciplina. Seiri (Seleccionar): Seleccionar lo necesario y eliminar lo que no sea de utilidad en el espacio de trabajo. Seiton (Ordenar): Ordenar cada cosa en su s itio y designar un sitio para cada cosa. Organizar el espacio de trabajo. Seiso (Limpiar): Consiste en inspeccionar y limpiar el sitio de trabajo y los equipos para prevenir la suciedad o al menos disminuirla y hacer más seguro el ambiente de trabajo. Seiketsu (Estandarizar): Forma de mantener el estado de limpieza y organización alcanzado con el uso de las primeras 3S. Figura N° 1. Ciclo PHVA Fuente. (Summers, 2006) Shitsuke (Autodisciplinarse): Transformar las 4 S en una forma natural de actuar. Evitar a toda costa que se rompan los procedimientos ya establecidos. Siguiendo el orden de desarrollo de la metodología se inicia con la etapa Planear la cual de 6 pasos: Paso 1: Aceptar Que Existe Un Problema Se realiza una lluvia de ideas en reuniones con los participantes del proyecto para posteriormente elaborar un árbol de problemas donde se determinará el problema central. Paso 2: Formar El Equipo De Trabajo Figura N° 2. Significado de la metodología 5’S Fuente. w w w .crealor.es 3.3.5. Análisis Modal De Fallos Y Efectos (AMFE) El AMFE es una herramienta de máxima utilidad en el desarrollo del producto que permita, de una forma sistemática, asegurar que han sido tenidos en cuenta y analizados todos los fallos potencialmente concebibles. La aplicación de esta herramienta estimula un ejercicio de prevención de posibles fallos en un proceso o producto, con el que se consigue una participación mayor de todas las personas involucradas, y se consigue una participación mayor de todas las personas involucradas, y se consigue una mayor satisfacción del cliente, al menor costo y desde la primera unidad producida. Conformado por los que presentan el proyecto y el Jefe de Producción ya que conoce los procedimientos y puede coordinar posibles cambios a realizar. Paso 3: Definir El Problema “Baja productividad en la empresa EIMET S.A.C.”. Para ello se realiza una priorización por producto utilizando el diagrama de Pareto para centrar el estudio de este proyecto. Paso 4: Desarrollar Mediciones De Desempeño Se procedió a evaluar los indicadores de gestión e indicadores de desempeño de las causas principales con el objetivo de tener un diagnóstico inicial de los mismos. Tabla N° 1. Indicadores antes de la mejora 3.3.6. Despliegue De La Función De La Calidad (QFD) Es una técnica que procura incorporar la voz del cliente en el proceso de diseñar y desarrollar un producto o servicio. Dicha información recopilada en una matriz se utiliza para modificar los procesos, productos y servicios, de manera que se ajusten mejor a las necesidades identificadas por el cliente. Un QFD puede indicar áreas de fortaleza y debilidad tanto en productos existentes como en los nuevos. En esencia, una matriz QFD indica con claridad y gráficamente qué quieren los clientes y qué hará la organización para satisfacer por completo esos deseos. Figura N° 3. QFD – Casas de Calidad Fuente. Elaboración propia Fuente. Elaboración propia (Summers, 2006) 4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 4.1 PLANEAR Paso 5: Analizar El Problema O Proceso En este paso se investigó el problema y sus procesos son investigados para identificar las posibles restricciones y determinar fuentes de dificultades; la información recopilada ayudará a determinar posibles soluciones. Se utilizó Balanced Score Card, Mapeo de Procesos y Cadena de Valor, AMFE y QFD. Paso 6: Determinar Posibles Causas Al ser este paso el último de la fase planear, se ve conveniente ubicar en este paso los planes de acción y mejoramiento para su posterior implementación. A continuación se listan los planes de acción realizados: Plan de acción - AMFE. Plan de acción – 5’S. Plan de acción – Clima Laboral. Plan de acción – Capacitación. Plan de acción – Gestión de Herramientas de Calidad. Plan de acción – Innovación y diferenciación. Plan de acción – Captación de clientes a través de las redes sociales. Plan de acción – Responsabilidad social. Plan de acción – Motivación e Incentivos . Plan de acción – Uso de equipos de protección personal EPP’s. Plan de acción – Mantenimiento. Plan de acción – Seguridad y Salud Ocupacional. Se procede a realizar la etapa Hacer la cual consta de un solo paso por ende sería el paso 7 de la metodología. 4.2 HACER Paso 7: Seleccionar E Implementar La Solución Este paso se inició con la implementación de la metodología de las 5’S al ser de rápida ejecución y obtención de resultados; así como la simulación de una nueva disposición de planta utilizando la metodología SLP, el diseño de la planificación agregada y el plan de requerimiento de materiales (MRP). Tabla N° 2. Indicadores después de la mejora Después de la mejora CS3 % 92.15 Eficacia Total BCG % 91.85 CS3 % 73.11 Eficiencia Total BCG % 72.24 CS3 % 67.37 Efectividad Total BCG % 66.35 CS3 unid/h-h 56.32 Productividad H-H BCG unid/h-h 58.1 Guillotina min 0.67 Prens a s min 5.5 Tiempos de Pérdida Limpieza min 1.67 por Máquina Ga lva niza do min 11.67 Sierra min 0.5 Torno min 2.58 Guillotina min 11.29 Prens a s min 11.28 Tiempo Medio Limpieza min 41.15 entre Fallos (MTBF) Ga lva niza do min 230.8 Sierra min 13.18 Torno num 12.86 Índice de Prioridad CS3 num 119 de Riesgo (NPR) BCG num 122.5 Confiabilidad de indicadores % 84.79 Cadena de Valor Creación de Valor % 82.39 Leve unid 6 Índice de Ocurrencia de accidentes Incapacitante unid 1 Uso EEP'S % 87 Capacidad de Proceso (Cpk) num 0.9 Costos de Calidad % 7.24 Radar de las 5'S unid 34 Actividades con riesgo significativo (IPER) % 4 Eficiencia Organizacional % 39 Índice único de Seguridad y Salud Ocupacional % 76 Índice único de Clima Laboral % 65 Índice único de Motivación % 57 Índice de Percepción del cliente % 76.09 Índice de Satisfacción del cliente % 75.17 Índice de capital intelectual % 63.53 Índice Único de Resp. Social % 60.94 Curva de valor Océano Azul % 63.33 Índice Construcción de Marca % 89.04 Indicadores Medidos Unid. Fuente. Elaboración propia Luego de verificar los indicadores después de la mejora, se procede a realizar la cuarta y última etapa de la metodología, la Etapa Actuar que consta de dos pasos. Se procede a realizar la etapa Verificar la cual consta de un solo paso por ende sería el paso 8 de la metodología. 4.4 ACTUAR 4.3 VERIFICAR En este paso se toman las decisiones para adoptar el cambio realizado en los pasos anteriores; para lograr la permanencia de dichos cambios se procedió a redactar las Políticas: De Calidad, De Innovación y De Responsabilidad Social. Paso 8: Evaluar La Solución Y Darle Seguimiento Luego de implementar planes de acción y dar un tiempo para que funcionen las acciones emprendidas para resolver el problema, estas se revisan para saber si realmente resolvieron el problema. Para una mejor comprensión del antes y después de la mejora, se presentarán dichos resultados en una tabla general: Paso 9: Asegurar La Permanencia Paso 10: Mantener La Mejora Continua Se elaboró el Manual de Calidad, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Manual de Procesos, con la finalidad de contar con un documento único impreso a ser utilizado en labores de entrenamiento y auditoría. 5. FINANCIAMIENTO Tabla N° 6. Indicadores financieros – Esc. Pesimista 5.1 Estructura De Costos Se utilizó la siguiente estructura de costos para el cálculo del costo de fabricación para ambos productos patrones: Tabla N° 3. Estructura de costos antes de la mejora Fuente. Elaboración propia Analizamos el escenario pesimista, donde se estima que después de las mejoras las ventas aumentan en un 10% y los costos disminuyen; presenta los siguientes indicadores financieros: Tabla N° 7. Indicadores financieros – Esc. Optimista Fuente. Elaboración propia Fuente. Elaboración propia 5.2. Ahorro De Costos Luego de implementarse el proyecto de mejora, se logró reducir los costos de fabricación generados por un déficit de calidad en los procesos de fabricación. A continuación se muestra le reducción de costos que genera un ahorro notable para le empresa: Tabla N° 4. Estructura de costos antes de la mejora Se concluye que el proyecto se considera viable para ambos escenarios de acuerdo al análisis de los indicadores financieros. CONCLUSIONES Fuente. Elaboración propia 5.3. Inversión Del Proyecto Acorde a los costos de implementación de la metodología PHVA se obtiene la siguiente inversión: Tabla N° 5. Estructura de costos antes de la mejora Fuente. Elaboración propia 5.4. Análisis Financiero Analizamos el escenario pesimista, donde se estima que después de las mejoras las ventas disminuyen en un 12% y los costos se mantienen constantes; presenta los siguientes indicadores financieros: La implementación de la metodología de las 5’s logró establecer el orden y limpieza en EIMET S.A.C. así como el acopio y la eliminación de todo material innecesario, estas actividades rutinarias contribuyeron a establecer una cultura de orden dentro de la organización mejorando las actividades de los diferentes procesos, el aspecto de cada una de las estaciones de trabajo y de la empresa en general. Esta herramienta es de suma importancia para iniciar con la ejecución de cualquier proyecto de mejora continua ya que es necesario primero ordenarse para luego realizar un estudio más a fondo. Durante la realización del proyecto se logró incrementar el radar de la metodología de las 5’s de 19 a 34 puntos lo cual permite ver una mejoría respecto al orden y limpieza lo cual es positivo pero aún podría mejorarse. Para el periodo de febrero 2015 se obtuvo una Eficacia Total de 91.85%, en el caso de la Bruña Centro Grande, mejorando en 5.17% con respecto al periodo inicial de análisis en agosto 2014 (86.68%). De igual manera, para el caso del Cerrojo Sansón N° 3 se obtuvo una eficacia total de 92.15% para el periodo febrero 2015 mejorando en 1.71% con respecto al periodo inicial de análisis en agosto 2014 (90.44%). Para el periodo de febrero 2015 se obtuvo una Productividad de 56.32 docenas por cada horahombre invertida mejorando en 1.23 docenas por cada hora-hombre invertida con respecto al periodo inicial de análisis en agosto 2014 (55.09 docenas por cada hora-hombre invertida) con respecto al Cerrojo Sansón N° 3. Para el caso de la Bruña Centro Grande; se obtuvo una Productividad de 58.10 docenas por cada horahombre invertida logrando mejorar en 2.91 docenas por cada hora-hombre invertida con respecto al periodo inicial de análisis en agosto 2014 (55.19 docenas por cada hora-hombre invertida). El clima laboral en EIMET S.A.C. para el último periodo en análisis en febrero 2015 se pudo mejorar en casi 18% con respecto al periodo inicial en agosto 2014 que fue de 47.32% obteniendo así un valor final de 65%. El índice de motivación se incrementó de un 43% desde el análisis inicial en agosto 2014 hasta un 57% que se realizó el análisis final en febrero 2015, todo ello como resultado de la implementación de los Planes de Motivación e Incentivos que se dieron en la empresa. El personal respondió de manera positiva a las capacitaciones reflejándose en los mejores resultados productivos. Con la implementación del proyecto se logró reducir los costos de fabricación de ambos productos en conjunto otorgándole a la empresa un ahorro de S/. 24, 155.29. El proyecto es viable acorde al análisis económico financiero ya que se recupera la inversión y además genera beneficios económicos para le empresa. BIBLIOGRAFÍA Alles, Martha Alicia. (2006). Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por competencias. 2ª ed. Buenos Aires, Argentina: Granica. Améndola, Luis (2002). Modelos mixtos de confiabilidad. 1ra ed. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia. Becerra, José. (Agosto de 2003). Administración de la Mejora Continua. Recuperado el 23 de Marzo de 2014, de Sitio Web http://campusdigital.uag.mx/ Chapman, Stephen N. (2006). Planificación y control de la producción. México: Pearson Educación. Diaz, B., Jarufe B., Noriega, M. (2007). Disposición de planta. 2ª ed. Perú: Fondo Editorial – Universidad de Lima.