UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA INGENIERIA METALURGICA TEMA DE TESIS: PROCESO CHIYODA THOROUGHBRED – 121 PARA LA DESULFURIZACIÓN DE GASES AUTOR: Ing. Nancy Rodríguez Aramayo FECHA DE LA DEFENSA: 6 de marzo de 2008 5 DESCRIPTORES: PROCESO CHIYODA (CT-121) DESULFURIZACION DE GASES TUTOR: Msc. Ing. Carlos Velasco No de páginas de la tesis: 62 RESUMEN Desde hacia varias décadas, una serie de contaminantes gaseosos se acumulan en la atmósfera entre ellos podemos citar el SO2, provocando indeseables alteraciones en el ecosistema. Entonces es necesario considerar las tendencias de las próximas generaciones de tecnologías de desulfuración FGD, mismas que permitirán cumplir con la normatividad ambiental. En el presente trabajo se realizo la investigación para evaluar la eficiencia de remoción y el control de las emisiones del SO2 de los gases de tostación del Complejo Metalúrgico Vinto, mediante el sistema de depuración Chiyoda Thoroughbred-121 (CT121). Que tiene los como objetivos generales: Estudiar la limpieza de SO2 generado en el proceso de tostación del C.M.V., mediante un proceso húmedo, utilizando CaO como absorbente en un reactor jet bubbling, proceso Chiyoda. Evaluar las condiciones de trabajo del lavador de tal manera, que se cumplan con las normas sobre emisiones de SO2. Los objetivos específicos del trabajo son: Cuantificar el grado de remoción de SO2 de los gases del proceso de tostación. Estudiar la influencia de las variables del proceso sobre la eficacia de captura del SO2 en el proceso Ct – 121. Demostrar que el lavador Chiyoda -121 es un reactor eficaz para la limpieza de los gases producidos en la tostación de concentrados de estaño. Para la evaluación del sistema CT-121 para la remoción de SO2 se utilizó es un reactor jet bubbling de laboratorio prototipo similar al reactor industrial para las pruebas experimentales, los gases fueron tomados del proceso de tostación del C.M.V., se evaluó la concentración de SO2 en el gas de salida como respuesta, teniendo como variables de estudio el % sólido de la pulpa y la profundidad de los rociadores de gas por debajo de la superficie de la pulpa. Para evaluar la limpieza, se analizó el contenido de azufre tanto en los gases de entrada y salida del lavador, y el contenido de S, SO4=, y As en el producto sólido obtenido. Los resultados obtenidos en las pruebas, nos muestra que las condiciones de lavado de gas consiste en trabajar a 15% de sólido, con una profundidad de los rociadores igual a 16cm a pH ≥ 7, para lograr una remoción del SO2 superior al 90%, que permite cumplir con la normatividad ambiental (Ley 1333). Una gran ventaja de este reactor, es que requiere poco control, puede trabajar hasta pH ≤ 6 sin importar que exista formación de los cristales de sulfato, el cual ocasiona problemas de taponamiento tal como ocurre en una torre de lavado. El yeso producido durante el proceso de limpieza del gas, cuando se realizó el proceso de limpieza hasta el agotamiento de la cal en el reactor, contiene 0.04% de arsénico, que puede ser comerciable como un subproducto del proceso.