Subido por mejiajho

carguio y acarreo

Anuncio
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN PARA OPTIMIZAR LAS
OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE EN UNA MINA A TAJO
ABIERTO
Presentado por el Bachiller:
Johanna Mirelle Gómez Quevedo
Para optar el Título Profesional de
INGENIERO INDUSTRIAL
Arequipa - 2011
Agenda

Introducción

Objetivos de la Investigación

Marco teórico

Método de investigación
•
Método de conducción del modelo de simulación

Resultados

Conclusiones

Recomendaciones
Arequipa - 2011
Generalidades del estudio
Introducción
Las operaciones en minas a Tajo abierto y Subterráneas,
pueden ser descritas como sistemas complejos, dado que
envuelven un alto costo de capital y se presentan riesgos e
incertidumbres en la toma decisiones.
Un error en el dimensionamiento de los equipos puede llevar
a la empresa a sobre o subestimar los equipos, Koppe (2008).
.
Justificación del Estudio
1 – Perforación - Desmonte
2 – Carga o Carguío
3 – Transporte o Acarreo
Arequipa - 2011
Page 4
Justificación del Estudio
.
Costo estimado por fase de minado
100.00%
80.00%
60.00%
Carguío y Acarreo
40.00%
60% Costos totales
20.00%
0.00%
Carguío y Acarreo
Perforación
Detonación
Infraestructura
Mina
Hidrología
Apoyo general
Apoyo Mina
Planeamiento
Mina
Porcentage
63.54%
4.87%
7.38%
2.20%
9.64%
0.49%
9.40%
2.47%
Porcentage Acumulado
63.54%
68.41%
75.79%
77.99%
87.64%
88.12%
97.53%
100.00%
Porcentage
Porcentage Acumulado
Arequipa - 2011
Justificación del Estudio
Grupo
Camión
1
US$
Camiones
23
US$
Operacionales
2,814,922.76
61,928,300.72
108,292.26
2,382,429.74
Entrenamientos
1,227.48
27,004.52
Montage
16,000.00
352,000.00
Garantia
30,000.00
660,000.00
2,970,442.50
65,349,734.98
Flete
Fuente: Angloferrous Brazil
Modelo
Cantidad
Precio total s/ imp
Euro
RH340 Diesel
1
Euro
109,430.57
6,359,430.57
5,507,715.50
190,958.00
5,698,673.50
4,850,852.39
59,092.51
4,909,944.90
4,485,000.00
78,555.52
4,563,555.52
5,065,072.11
78,555.52
5,143,627.62
1
5,965,505.92
109,430.57
6,074,936.49
1
5,522,065.98
190,958.00
5,713,023.98
1
EX5500 P&H
1
995 Liebherr
1
996 Liebherr
1
PC5500 Elétrica
Total
6,250,000.00
PC5500 Diesel
RH340 Elétrica
Montage /
Entrenamiento
Euro
Fuente: Angloferrous Brazil
Arequipa - 2011
Justificación del Estudio
Excel
Simulación
Arequipa - 2011
Page 7
Objetivos
• Objetivo General
Desarrollar un modelo de simulación que sirva como herramienta de
planeamiento de la capacidad productiva del proceso de carguío y
acarreo para una mina a tajo abierto.
• Objetivos Específicos
-Minimizar actividades costosas en tiempo y dinero
- Evaluar escenarios alternativos
Arequipa - 2011
Marco Teórico
Aplicaciones de Investigación de Operaciones - Industria Minera
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
PNL
PL
GF
PD
PI
PIM
PM
PE
PS
TF
TD
PNL - Prog. No Lineal PL - Prog. Lineal GF - Grafos y Redes PD - Prog. dinámica PI - Programación Entera PIM - Prog. Entera Mixta
PM - Programación Mixta PE - Prog. Estocástica PS - Procesos estocásticos TF -Teoria de Filas TD - Teoria de la decisión
Arequipa - 2011
Marco Teórico
“Simulación es una técnica que permite estudiar el
comportamiento de un determinado sistema a través de
modelos, permitiendo su manipulación y estudio detallado”
Arequipa - 2011
Page 10
Marco Teórico
- Cuellos de botella y capacidad - Diseño y
Operaciones;
- Evaluación y dimensionamiento de equipos – Diseño;
- Eficiencia - Análisis Operativo;
- Contingencias y Riesgos - Análisis Operativo ;
- Patios, Almacenes, Diseño del Sistema de Inventario;
- Demora y estudios de los costos de explotación;
- Diseño del Sistema de Transporte.
Arequipa - 2011
US$ 8.7 bi
2010
Método de Investigación
ESTUDIO DE CASO
Mina virtual - Modelo desarrollado para operar en un
nivel estratégico / táctico, como herramienta de
planeamiento
COLECTA Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Input Analyzer – Output Analyzer
MODELO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
DISCRETO PROBABILÍSTICO
Arequipa - 2011
SIMULACIÓN
Formular el problema
Método de Investigación
Recolección de datos y formulación del
modelo conceptual
•Método de conducción del Modelo
de Simulación
Modelo conceptual válido ?
Si
Construcción de un programa
computacional
Metodologia desarrollada Law y Kelton (1991).
Hacer corrida Piloto
Modelo computacional válido ?
Si
Planeamiento
de los experimentos
Ejecución de los experimentos de
simulación
Análisis de resultados
Documentación, presentación e
implementación
Arequipa - 2011
No
No
Método de Conducción del Modelo de Simulación
Codificación
del modelo
Verificación y
Validación
del Modelo
Experimentación
Construcción del
Modelo
Conceptual
Identificación del
Problema
Arequipa - 2011
Page 14
Método de Conducción del Modelo de Simulación
Codificación
del modelo
Verificación y
Validación
del Modelo
Experimentación
Construcción del
Modelo
Conceptual
Identificación
del Problema
Arequipa - 2011
Page 15
Funcionamiento de general de la Mina en estudio:
-Reserva de 2 billones de toneladas;
-Número de frentes de carga = Número de equipos de carga;
-Todos los camiones poseen las mismas características;
- Palas eléctricas frentes de carga de material estéril y
cargadores frontales en los puntos de carga de mineral;
Arequipa - 2011
Page 16
Identificación del problema
Pila de mineral
Botadero
Cobre
Producto
Estéril
Necesario para la extracción de mineral
•
•
•
•
•
•
•
•
Carguío
Acarreo
Descarga
•
Pila
Carguío
Acarreo
Descarga
Chancado
Pila Stockpile
Arequipa - 2011
Page 17
Funcionamiento de general de la Mina en estudio:
Arequipa - 2011
Page 18
Identificación del problema
Proceso de carguío y DIAGRAMA
acarreoDE FUNCIONAMENTO DA MINA
Caminhão
se dirige
para
Camión
viaja hacia
el punto
de o
descarga
ponto
de descarga
Camiónchega
llega a no
su destino
Caminhão
destino
2. Direccionado
Direcionado
3. Chegada
Llegada
3.
Caminhão
descarrega
Camión descarga
Producción
de MIna
Plano
Operacional
1. Carga
Caminhão
direcionado
para
Camión
enviado
para un equipo
carga
umade
carregadeira
5.5.Chegada
Llegada
Figura : Diagrama del proceso de carguío y acarreo
Fonte: Elaborado por la Autora
Caminhão
se dirige
para
Camión
viaja hacia
el punto
dea
carregadeira
carga
Arequipa - 2011
4.Direccionado
Direcionado
4.
Identificación del problema
Dimensionamiento adecuado de los equipos para
carguío y acarreo de mineral, llevando en consideración los
procesos operacionales y las metas de producción.
Identificación
del problema
¿Cuántos camiones ?
¿Cuántas palas eléctricas y cargadores frontales?
¿ Cuál es la producción total ?
¿ Cuáles son las mejores políticas de operación ?
Arequipa - 2011
Page 20
Recolección de datos
Variables aleatorias Discretas
Fabricante
: Caterpillar
Número: 23 camiones
Modelo
: 793C
Parámetros de carga y descarga
Descripción
Transporta el material extraído
desde los puntos de carga hasta los
diferentes puntos de descarga.
Arequipa - 2011
Recolección de datos
Variables aleatorias Discretas
Fabricante
: Caterpillar
Número: 2 Cargadores
frontales
Modelo
: L1850
Capacidad : 14 yd³
Velocidad : 18km/h
Descripción
Carga de material en los
camiones.
Arequipa - 2011
Recolección de datos
Variables aleatorias Discretas
Fabricante
: Komatsu
Número: 2 palas eléctricas
Modelo
: PC1800
Capacidad : 50 yd³
Descripción
Carga de material en los camiones.
Arequipa - 2011
Recolección de datos
Variables aleatorias Discretas
Tipo: Chancadora
Número: 1 Chancadora primaria
Capacidad de procesamiento:
5000T/h
Capacidad de descarga: 3
Descripción
Punto donde el mineral es depositado
para ser transportado a chancado
secundario.
Arequipa - 2011
Recolección de Datos
Camiones
Variables aleatorias
Continuas
Capacidad de carga a ser transportada por los
camiones
Tiempo de descarga del camión
Velocidad de desplazamiento vacío
Velocidad de desplazamiento lleno
NORM(213; 1,85)
T
NORM(1,65;0,177)
Min
13,4 + WEIB(3,74;
5,37)
14 + 13 * BETA(4,03;
2,48)
Tiempo entre mantenimiento correctivo del
camión
km/h
km/h
EXPO(71.54)
H
EXPO(6.17)
H
Tiempo de mantenimiento correctivo del camión
Cargadores Frontales
Tiempo de carga
NORM(4.46,1.67)
Min
Tiempo entre mantenimiento correctivo
EXPO(47.33)
H
Tiempo de mantenimiento correctivo
EXPO(13.25)
H
Palas eléctricas
Tiempo de carga
LOGN(2.26,0.919)
Min
Tiempo entre mantenimiento correctivo
EXPO(45,72)
H
Tiempo de mantenimiento correctivo
EXPO(5,77)h
H
Tiempo entre mantenimiento correctivo
EXPO(30)
H
Tiempo de mantenimiento correctivo
EXPO(1)
H
Tiempo entre paradas operacionales
EXPO(16)
H
Tiempo de paradas operacionales
EXPO(0,5)
H
Chancadora
Arequipa - 2011
Método de Conducción del Modelo de Simulación
Codificación
del modelo
Verificación y
Validación
del Modelo
Experimentación
Construcción
del Modelo
Conceptual
Identificación del
Problema
Arequipa - 2011
Page 26
Construcción del Modelo conceptual
Ag_Carg
F2
Carga_F
Equipo de
carga
Carg_Disp
Proceso de carga
Bloquear
Pos_Bloq
Pre_Bloq
Ag_Carg_S
tockpile
Desbloquear
Ag_Desp_
Cargado
Construcción del
Modelo - Modelo
conceptual
Desp_Vacío
Carg_Stockpile
Carg_Stock
pile
Ociosa
Stockpile
Ag_Desc_S
tockpile
Diagrama de Ciclo de
Atividades (DCA):
Desc_Stockpile
Chancadora
Desp_Cargado
Ag_Des_Chanc
Desp__Vac
ío
Desc_Chanc
Chanc_Disp
Proceso de
descarga
Actividades
Botadero
Bloquear
Pre_Bloq
Pos_Bloq
Bot_Disp
Desbloquear
Bot_Disp
Desc_Botadero
Filas
LEYENDA - Entidades
Equipo de carga
Camión
DCA DEL PROCESO DE CARGUÍO Y ACARREO
Chancadora
Arequipa - 2011
Entidades
Método de Conducción del Modelo de Simulación
Verificación y
Validación
del Modelo
Experimentación
Codificación del
modelo
Construcción del
Modelo
Conceptual
Identificación del
Problema
Arequipa - 2011
Page 28
Codificación del modelo
Arequipa - 2011
Page 29
Método de Conducción del Modelo de Simulación
Experimentación
Codificación
del modelo
Verificación
y Validación del
Modelo
Construcción del
Modelo
Identificación del
Problema
Arequipa - 2011
Page 30
Variabilidad del modelo
Para Barbosa (2008), dos procedimientos básicos
reducen el error del valor de una variable respuesta
del modelo:
Verificación y
Validación
del modelo
- Utilización de técnicas de reducción de varianza(VRT)
Common Random Numbers (CRN)
- Condiciones experimentales del modelo
Número de
Replicaciones
Periodo de
Warm - up
Tiempo de
Simulación
Arequipa - 2011
Page 31
Condiciones Iniciales: Periodo de calentamiento (Warm –
up)
Tasa de utilización de los equipos – 1 Mes de simulación
Warm-up aproximadamente de 50 horas
(aprox.: 2 días).
Arequipa - 2011
Verificación y
Validación
del modelo
Page 32
Determinación del número de corridas
Determinación del número de corridas necesarias para una
confianza de 90%, Freitas (2008).
Cálculo del semi-intervalo h:
Donde:
h  tn 1,1 / 2
S
n
S : Desvío padrón de la muestra
n : Tamaño de la muestra
tn-1,1-α/2 :
Valor tabulado para el grado
de libertad α deseado,
El número de corridas será suficiente cuando:
Arequipa - 2011
h90%  10%  x
Page 33
x
Determinación del número de replicaciones
Primera corrida: Período de 720 horas
n=15
S
H
Desviación
Semi-intervalo
estándar de la
de confianza
muestra
95%
0.0129
0.00457
0.0148
x
Promedio
Tiempo medio de espera en fila en la
pala eléctrica 1
Tiempo medio de espera en fila en la
pala eléctrica 2
Tiempo medio de espera en fila en el
cargador 1
Tiempo medio de espera en fila en el
cargador 2
Tiempo medio de espera en fila en el
cargador 3
h/ x
Mínimo Valor
Máximo Valor
0.00253
0.00216
0.0199
20%
0.00496
0.00275
0.00191
0.0243
19%
0.0813
0.0318
0.0176
0.00791
0.139
22%
0.0749
0.0235
0.013
0.00902
0.104
17%
0.0745
0.0243
0.0134
0.00942
0.103
18%
Arequipa - 2011
Page 34
Determinación del número de replicaciones
Segunda Rodada: Período de 744 horas con Warm-Up de 50 horas
n=50
S
H
Desviación
Semi-intervalo
estándar de la
de confianza
muestra
95%
0.014
0.004
0.0145
x
Promedio
Tiempo medio de espera en fila en la
pala eléctrica 1
Tiempo medio de espera en fila en la
pala eléctrica 2
Tiempo medio de espera en fila en el
cargador 1
Tiempo medio de espera en fila en el
cargador 2
Tiempo medio de espera en fila en el
cargador 3
h/ x
Mínimo Valor
Máximo Valor
0.00114
0.00216
0.0211
8%
0.00422
0.0012
0.00191
0.025
8%
0.0893
0.0249
0.00707
0.00791
0.139
8%
0.0821
0.0225
0.0064
0.00902
0.133
8%
0.0871
0.0244
0.00693
0.00942
0.141
8%
Arequipa - 2011
Page 35
Verificación del modelo
¿ El modelo está funcionando como se debe?
Verificación del modelo
Uso del Trace element de
Arena (Debugger)
Ejecución de casos
simplificados
Aplicación de pruebas de
continuidad (variaciones
en los datos de entrada)
Uso de animación
Verificación del Modelo de Simulación
Verificación y
validación
del modelo
25
Tiempo espera pala
eléctrica
20
Tiempo (min)
Tiempo medio de
espera
Tiempo de viaje lleno
15
Tiempo de viaje vacio
10
Tiempo de carga
Tiempo de descarga
botadero
5
Tiempo de descarga
chancadora
Tiempo de ciclo
0
5 Camiones
6 Camiones
7 Camiones
8 Camiones
9 Camiones
Arequipa
- 2011
Número de
Camiones
10 Camiones
Page 36
Validación de Modelo
¿ El modelo representa la realidad adecuadamente ?
Validación del modelo
Conocimiento e intuición
de los especialistas
Mediciones obtenidas en
sistemas reales
Arequipa - 2011
Verificación y
Validación
del Modelo
Principales salidas del
modelo
• Tiempo de carga, viaje
lleno, vacio, descarga,
espera y ciclo.
Page 37
Validación de Modelo
Escenario Simulado
Escenario Real
(min)
(min)
Tiempo de carga
2.44
2.17
Tiempo de viaje lleno
9.45
8.14
Timepo de viaje vacío
6.81
7.94
Tiempo de descarga
1.65
1.36
Tiempo de espera
9.01
8.24
Tiempo de ciclo
34.9
33.39
Validación del Modelo de Simulación
35
Minutos
30
25
20
15
10
5
0
Escenario Simulado
Escenario Real
Arequipa - 2011
Page 38
Método de Conducción del Modelo de Simulación
Codificación
del modelo
Verificación y
Validación
del Modelo
Experimentación
Construcción del
Modelo
Identificación del
Problema
Arequipa - 2011
Page 39
Resultados – Análisis del tiempo de Ciclo
Arequipa - 2011
Page 40
Resultados – Análisis del tiempo de Ciclo
Escenario Actual
Resultados del tiempo de ciclo de los camiones
Min
Prom
Max
Sistema de carguío y acarreo
20.6
34.9
166
Viaje hacia el frente de carga
6.81
8.98
13.3
Viaje hacia el punto de descarga
9.45
12.2
15.4
Tiempo de espera en los frentes de carga
0
9.01
137
Tiempo de Carga en los frentes de carga
0.1
2.44
9.51
Tiempo de descarga en los puntos de descarga
1.02
1.65
2.29
Min
Prom
Max
Sistema de carguío y acarreo
20.4
27.5
129
Viaje hacia el frente de carga
6.83
8.95
13
Viaje hacia el punto de descarga
9.66
12.2
15.5
0
2.94
104
Escenario Optimista: 1.48 min/carga
Resultados del tiempo de ciclo de los camiones
Tiempo de espera en los frentes de carga
Tiempo de Carga en los frentes de carga
Tiempo de descarga en los puntos de descarga
1.48
1.02
Arequipa - 2011
1.65
2.29
Page 41
Resultados – Análisis del tiempo de Ciclo
Escenario Optimista
Análisis del Tiempo de Ciclo
21%
35
Minutos
30
25
20
15
10
5
67%
0
Tiempo de
ciclo
Timepo de
viaje vacío
Escenario Simulado
Tiempo de
viaje lleno
Tiempo de
espera
Tiempo de
descarga
Escenario Real
Arequipa - 2011
Page 42
Resultados – Análisis del tiempo de Ciclo
•Capacitar al operador, mejoras en este
evento
•Tamaño del material fragmentado en
voladura
• Supervisión
•Distribución de la carga de los
camiones
•Inspección en las vías
Tiempos de viaje
lleno y vacio
•Trabajos de mantenimiento en los
accesos
Tiempo de carga y
aculatamiento
•Colocar correctamente las palas en los
frentes de carga
Tiempo de
Descarga
• Acondicionar y chequear la zona de
descarga
Arequipa - 2011
Page 43
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Actual
Parámetro
Valor (t)
Movimiento Total (MT)
68,048,052.88
ROM
29,620,105.45
Mina-Chancado
29,170,270.48
Mina-Stockpiles
449,834.97
Material enviado a Planta
29,170,270.48
Mina-Chancado
29,170,270.48
Stockpile – Chancado
-
Movimiento Interno de Material (MI)
Otros Movimientos (OM)
Estéril (E)
3,399,072.33
-
35,028,875.10
REM
1.18
Arequipa - 2011
Page 44
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Actual – Indicadores de desempeño Cargadores Frontales
HT
HE
HM
HAO
HT
HI
HMC
HMP
HM
Tiempo de
Tiempo de
Mantenimiento
Mantenimiento
Correctivo
Preventivo
Tiempo de
HII
HIE
Tiempo de
Tiempo
HI
de HIE
HI
HC
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo de
cargando
desocupado
de viaje
HT
3839
1956
0
5796
1797
1037
2833
122
122
9
131
8760
3693
1892
0
5585
2017
1033
3050
116
116
9
125
8760
3766
1924
0
5690
1907
1035
2941
119
119
9
128
8760
Equipos
Tiempo de
HTT
Mantenimiento
Distribución horas
cambio de
turno
Horas
calendario
Indicadores de desempeño
HC
HT
HM
HI
DF
UT
RO
Producción (t/h)
1
8760.00
5795.78
2833.28
130.88
67.66%
97.79%
66.16%
3553.45
2
8760.00
5585.05
3049.71
125.22
65.19%
97.81%
63.76%
1892.75
5,690.41
2,941.49
PROMEDIO
HI
128.05
66.42%
97.80%
Arequipa - 2011
64.96%
2,723.10
Page 45
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Actual – Indicadores de desempeño Palas Eléctricas
HT
HE
HM
HAO
HT
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo de
cargando
desocupado
de viaje
HT
4461
2274
0
4515
2315
4488
2294
HMC
HMP
Tiempo de
Tiempo de
HI
HM
Mantenimiento Mantenimiento
HTT
Tiempo de
Mantenimiento
Tiempo de
cambio de
HII
HIE
Tiempo de
Tiempo
HI
de HIE
HI
HC
Horas
calendario
Correctivo
Preventivo
6735
973
902
1875
139
139
10
150
8760
0
6829
884
894
1778
143
143
10
152
8760
0
6782
929
898
1827
141
141
10
151
8760
Equipos
Distribución horas
turno
HI
Indicadores de desempeño
HC
HT
HM
HI
DF
UT
RO
Producción (t/h)
1
8760.00
6734.90
1875.45
149.61
78.59%
97.83%
76.88%
3556.23
2
8760.00
6829.37
1778.09
152.44
79.70%
97.82%
77.96%
1893.75
6,782.13
1,826.77
151.02
79.15%
97.82%
77.42%
2,724.99
PROMEDIO
Arequipa - 2011
Page 46
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Actual – Indicadores de desempeño Camiones
HT
HM
HE
Cam
TCarga
HAO
TDesca
TViaje
TViaje
rga
lleno
vacío
T MI
HE
TFC
HT
TFD
HAO
HT
HMC
TMantto
Correctivo
HMP
TMantto
Preventi
vo
HI
HM
HTT
Tiempo
Tiempo
Mantto
de
cambio
de turno
HTTC
HII
Tiempo
en
HII
espera
HIE
HI
Tiempo
Tiempo de
en
Hora
parada
Improducti
externa
va
HC
Horas
calendár
io
1
696
353
2744
1992
169
5954
1771
234
2005
7960
778
0
778
163
22
185
7
192
8930
2
719
361
2813
2046
170
6109
1710
253
1963
8072
663
0
663
167
22
189
8
197
8932
3
730
365
2846
2070
178
6188
1751
233
1984
8172
570
0
570
167
24
192
6
198
8940
4
708
360
2797
2035
167
6067
1782
231
2013
8080
653
0
653
165
25
190
7
196
8929
5
736
372
2885
2102
172
6266
1529
236
1766
8032
698
0
698
169
27
196
7
203
8933
6
701
354
2767
2006
187
6014
1795
231
2026
8040
713
0
713
164
25
188
7
195
8948
7
727
365
2858
2074
187
6212
1717
231
1948
8159
586
0
586
168
29
197
7
204
8949
8
714
362
2807
2052
164
6100
1827
224
2051
8151
578
0
578
165
25
190
7
197
8925
9
715
361
2810
2039
176
6100
1787
233
2020
8121
615
0
615
165
23
188
9
196
8932
10
725
364
2827
2058
175
6148
1666
220
1886
8034
701
0
701
168
26
194
8
201
8937
11
722
363
2839
2062
178
6165
1683
232
1915
8079
663
0
663
166
26
191
7
199
8941
12
726
366
2847
2067
178
6184
1703
230
1933
8116
620
0
620
168
28
196
8
204
8940
13
717
361
2820
2047
179
6124
1751
227
1979
8102
637
0
637
167
27
194
8
202
8941
14
713
362
2815
2044
174
6108
1699
234
1933
8041
697
0
697
165
25
190
8
198
8937
15
710
361
2806
2047
170
6094
1782
205
1987
8081
653
0
653
164
25
189
9
198
8932
16
709
359
2799
2030
178
6075
1806
220
2026
8101
641
0
641
165
24
189
8
197
8939
17
722
369
2864
2087
175
6215
1634
239
1873
8089
645
0
645
169
25
194
7
201
8935
18
720
363
2824
2055
171
6134
1868
239
2107
8241
495
0
495
166
23
189
7
196
8933
19
726
364
2837
2059
181
6167
1689
218
1907
8074
666
0
666
168
26
194
8
202
8942
20
700
355
2755
2007
165
5983
1862
227
2089
8072
658
0
658
164
26
191
7
198
8928
21
743
376
2914
2125
169
6327
1509
249
1758
8085
645
0
645
170
23
193
8
202
8931
22
695
355
2749
2008
159
5966
1812
240
2053
8019
706
0
706
165
24
189
8
197
8921
23
733
374
2899
2115
171
6292
1594
235
1829
8121
611
0
611
170
25
195
6
201
8933
718
363
2823
2053
173
6130
1727
231
1959
8089
648
0
648
166
25
718
191
7
199
8935
Arequipa - 2011
Page 47
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Actual – Indicadores de desempeño Camiones
Equipos
Distribución de horas
HC
HT
HM
Indicadores
HI
DF
UT
RO
Velocidad
KmCH/Vz
TFD
TFC
Tiempo de
(Anual)
(Min)
(Min)
Carga (Min)
Tiempo de
Descarga
(MIn)
Carga
media
Lleno (m/h)
Vacío (m/h)
PH
Media (m/h)
Producción
(t/h)
Total de
Materia
Movimenta
1
8760.0
7959.5
778.4
192.2
91.11%
99.72%
90.86%
0.5
0.1
8.0
3.1
1.7
0.0
18.0
21.6
19.8
361.5
2877141
2
8760.0
8071.8
663.4
197.0
92.43%
99.69%
92.14%
0.5
0.1
7.6
3.1
1.6
0.0
18.1
18.9
18.5
364.9
2945744
3
8760.0
8172.3
570.3
197.9
93.49%
99.79%
93.29%
0.5
0.1
7.6
3.1
1.7
0.0
16.4
22.4
19.4
364.8
2980889
4
8760.0
8080.3
652.7
196.2
92.55%
99.67%
92.24%
0.5
0.1
7.9
3.1
1.7
0.0
17.0
18.7
17.8
362.9
2932148
5
8760.0
8031.7
698.3
202.9
92.03%
99.63%
91.69%
0.5
0.0
6.4
3.1
1.6
0.0
16.8
22.9
19.8
376.9
3027042
6
8760.0
8040.2
712.8
195.2
91.86%
99.91%
91.78%
0.5
0.0
8.1
3.1
1.7
0.0
17.3
20.6
18.9
360.3
2896604
7
8760.0
8159.4
586.1
203.8
93.31%
99.82%
93.14%
0.5
0.1
7.5
3.1
1.6
0.0
16.9
22.2
19.6
367.0
2994875
8
8760.0
8150.9
578.0
196.6
93.40%
99.62%
93.05%
0.5
0.0
8.0
3.1
1.7
0.0
17.5
21.7
19.6
361.4
2945764
9
8760.0
8120.6
615.3
196.4
92.98%
99.70%
92.70%
0.5
0.0
7.9
3.1
1.6
0.0
18.0
20.6
19.3
362.8
2945793
10
8760.0
8034.0
701.2
201.4
92.00%
99.69%
91.71%
0.5
0.1
7.1
3.1
1.7
0.0
15.8
22.0
18.9
369.2
2966558
11
8760.0
8079.5
662.6
198.5
92.44%
99.78%
92.23%
0.5
0.0
7.3
3.1
1.6
0.0
15.4
17.2
16.3
368.0
2973454
12
8760.0
8116.4
620.2
203.5
92.92%
99.71%
92.65%
0.5
0.1
7.3
3.1
1.7
0.0
18.1
20.7
19.4
367.6
2983210
13
8760.0
8102.4
636.7
202.3
92.73%
99.74%
92.49%
0.5
0.1
7.6
3.1
1.6
0.0
16.5
21.1
18.8
364.5
2953107
14
8760.0
8041.4
697.2
198.0
92.04%
99.73%
91.80%
0.5
0.0
7.4
3.0
1.7
0.0
18.1
24.7
21.4
366.8
2949508
15
8760.0
8081.1
653.3
198.0
92.54%
99.68%
92.25%
0.5
0.0
7.8
3.1
1.6
0.0
17.9
23.3
20.6
363.6
2938674
16
8760.0
8100.9
641.0
197.3
92.68%
99.78%
92.48%
0.5
0.0
8.0
3.1
1.6
0.0
17.1
25.7
21.4
362.3
2935185
17
8760.0
8088.5
645.2
201.2
92.63%
99.68%
92.33%
0.5
0.0
7.1
3.1
1.7
0.0
16.8
16.3
16.6
371.2
3002200
18
8760.0
8241.5
495.5
196.0
94.34%
99.72%
94.08%
0.5
0.1
8.2
3.1
1.7
0.0
18.1
22.0
20.0
358.9
2958227
19
8760.0
8074.2
666.0
202.1
92.40%
99.76%
92.17%
0.5
0.1
7.4
3.1
1.6
0.0
16.9
24.7
20.8
368.1
2972119
20
8760.0
8072.1
657.6
197.7
92.49%
99.63%
92.15%
0.5
0.0
8.2
3.1
1.7
0.0
17.3
19.5
18.4
358.0
2889728
21
8760.0
8084.6
644.8
201.9
92.64%
99.62%
92.29%
0.5
0.0
6.4
3.1
1.7
0.0
17.2
22.4
19.8
377.8
3054537
22
8760.0
8018.6
705.9
196.8
91.94%
99.56%
91.54%
0.5
0.1
8.2
3.1
1.7
0.0
17.8
22.6
20.2
359.6
2883799
23
8760.0
8121.2
611.0
200.6
93.03%
99.66%
92.71%
0.5
0.1
6.7
3.1
1.6
0.0
17.4
22.1
19.7
374.5
3041576
8,088.84
647.55
198.84
92.61%
99.71%
92.34%
0.47
0.05
7.54
3.09
1.65
0.00
17.22
21.48
19.35
365.77
2,958,603
PROMEDIO
Arequipa - 2011
Page 48
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Actual – Indicadores de desempeño Chancadora
HT
HE
Horas
Chancadora
procesando
material
1
3806.35
Equipos
1
HM
HAO
HT
Horas esperando
Horas
camión
trabajadas
4335.52
8142
HI
HMC
HMP
HM
HPO
Tiempo en
Tiempo en
Tiempo en
Tiempo en
mantenimien mantenimien mantenimien
to correctivo to preventivo
270.26
96.00
Distribución Horas
parada
to
operacional
366.26
250.18
Índices
HC
HT
HM
HI
DF
UT
RO
8760
8141.87
366.26
250.18
95.82%
97.00%
92.94%
Arequipa - 2011
Producción
(t/h)
7499.96
Page 49
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Actual
Cargadores Frontales
Palas eléctricas
UT
97.8%
UT
97.8%
DF
DF
OPORTUNIDAD!
66%
67%
OPORTUNIDAD!
80%
64%
34%
67%
64%
33.7%
Arequipa - 2011
Page 50
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Alternativo
Parámetro
Escenario
Escenario
Actual
Alternativo
Valor (t)
Valor (t)
Movimiento Total (MT)
68,048,052.88
62,175,799.89
ROM
29,620,105.45
33,498,877.65
Mina-Chancado
29,170,270.48
33,048,751.27
Mina-Stockpiles
449,834.97
450,126.38
Material enviado a Planta
29,170,270.48
33,048,751.27
Mina-Chancado
29,170,270.48
33,048,751.27
Stockpile - Chancado
Movimiento Interno de Material
(MI)
3,399,072.33
Otros Movimientos (OM)
Estéril (E)
REM
-
3,118,455.67
-
35,028,875.10
25,558,466.56
1.18
0.76
Arequipa - 2011
Page 51
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Alternativo – 2 Palas eléctricas y 1 Cargador frontal
Arequipa - 2011
Page 52
Resultados – Análisis de la Capacidad Productiva del
Sistema
Escenario Alternativo
Arequipa - 2011
Page 53
Conclusiones
•Número adecuado de equipos, y estimar el efecto de fallas en los equipos, así
como evaluar nuevas políticas de operación para la mejora del tiempo de ciclo.
•Material transportado como resultado de la simulación se obtiene que este
valor es en promedio cerca de 80 millones de toneladas de material al año.
•La tasa de utilización de los cargadores frontales y de las palas eléctricas
quedo próxima de 97 %, y la de los camiones en 99%.
•Analizar sus principales características físicas y operacionales.
Arequipa - 2011
Page 54
Recomendaciones
•Desarrollo del modelo considerando el porcentaje de mineral que tiene
que ser retirado de cada frente.
• Mejorar los métodos de toma de decisión para el direccionamiento de los
camiones.
• Sistemas con alta variabilidad y aleatoriedad.
Arequipa - 2011
Page 55
Arequipa - 2011
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN PARA OPTIMIZAR LAS
OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE EN UNA MINA A TAJO
ABIERTO
Presentado por la Bachiller:
Johanna Mirelle Gómez Quevedo
Arequipa - 2011
Descargar