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REPORTE DIAGNOSTICO BOMBAS SCI ACAPULCO 2206 V1.3

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REPORTE DE SERVICIO
CLIENTE:
HOLCIM MÉXICO OPERACIONES S.A. DE C.V.
SERVICIO:
DIAGNOSTICO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO
PLANTA:
ACAPULCO
FECHA:
05/AGOSTO/2022
DATOS GENERALES
USUARIO:
ING. MIGUEL RIVAS
PLANTA:
ACAPULCO
ÁREA:
CUARTO DE BOMBAS
FECHA:
05/AGOSTO/2022
EQUIPO:
BOMBAS CONTRA INCENDIO
No. PEDIDO:
TIPO DE SERVICIO:
8100840201
DIÁGNÓSTICO
DESCRIPCIÓN
Se acude a planta cementos Holcim Acapulco, con dirección Av. Lázaro Cárdenas S/N,
Col. La Sabana, Acapulco Guerrero, para realizar diagnostico e inspección mecánica de
bombas contra incendio, encontrando lo siguiente:
Se comenzó a inspeccionar estados básicos del motor Diesel, entre ellos que existiera el
goteo de enfriamiento en la bomba, el estado y nivel de aceite, así como el nivel de
anticongelante.
Se procedió al desarme de las tuberías de succión y posterior la tapa superior de la
bomba.
Se observa acumulación de sedimentos tanto en tuberías como en la toma de succión de
la bomba, estos sedimentos también se observan en la tapa superior de bomba.
Cabe destacar que el agua en las tuberías tenía un grado de viscosidad, lodo formado por
los sedimentos que se encuentran en el depósito o tanque de almacenamiento de agua,
que alimenta a ambas bombas, el impulsor de ambas bombas se hallaba con sedimentos
MIC, alrededor de los alabes de succión. Se procedió a realizar limpieza de los
componentes.
Una vez realizada la limpieza se procedió a realizar una prueba de eficiencia con la
intensión de ver alguna mejora en el sistema, obteniendo resultados favorables ya que de
acuerdo a datos de la prueba de eficiencia pasada con respecto a la actual, después de la
limpieza la bomba presenta una mejoría con respecto a la prueba anterior.
Es importante mencionar que la prueba no se concluyó ya que se detectó un aumento
súbito de la temperatura del motor forzando la detención de la prueba, se procedió a
revisar posibles causas del sobrecalentamiento, encontrándose líneas de enfriamiento
con obstrucciones.
Se aplica el mismo procedimiento a la bomba con motor eléctrico ya que estaba en
condiciones similares.
Resultado de la inspección en el sistema de enfriamiento se localizó sedimento en la línea
por lo cual se procedió a desarme y limpieza, para mejorar el intercambio de calor de igual
forma se limpió la mirilla de observación.
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En revisión se encontró el filtro de aire demasiado obstruido, esta condición de
obstrucción hace que motor trabaje con falta de potencia ya que el turbo compresor le
cuesta más succionar aire, importante el reemplazo del filtro.
Se detecta deformación del impulsor, causada por la succión un objeto solido ya que se
observa una ligera deformación, así como un golpe en la carcasa superior de la bomba,
esto en la bomba Diesel.
Cavitación de bombas centrifugas.
Las bombas centrífugas son susceptibles a desgaste, reducción de bombeo, vibración y
ruido anormal. Cavitación significa que el fluido en una bomba no llena el espacio
existente. Esto sucede con frecuencia en la entrada, favoreciendo la aparición de
cavidades que explotan luego de que se les ejerza cierta presión en la zona de impulsión
de la bomba.
Cuando una bomba está cavitando, disminuye sus condiciones de operación reduciendo
la carga, el flujo de líquido y el tiempo de vida de una bomba.
En resumen, la cavitación produce:
 Reducción de capacidad de bombeo. Las burbujas ocupan un volumen que reduce el
espacio disponible para el líquido y esto disminuye la capacidad de bombeo.
 Disminución de la carga. La carga desarrollada por la bomba disminuye, debido a que
se gasta energía en aumentar la velocidad del líquido empleado en llenar las
cavidades causadas por las burbujas colapsadas.
 Vibración y ruido anormal. Al colapsarse las burbujas en implosiones, producen
ondas de choque que provocan vibración y ruido, como si trajera canicas o piedras
dentro de la voluta.
 Daños en la bomba. La cavitación produce erosión o picaduras. Esto va desgastando
prácticamente el impulsor, y entre más severo sea el daño, va perdiendo eficiencia el
equipo en sus condiciones iníciales. Además, este daño produce que el impulsor se
desbalance provocando torceduras de los ejes, daños en los baleros y daño en el
sello mecánico.
Por último, se realizó limpieza del medidor de flujo tipo Venturi en tomas de medición
internas, reemplazo de hilos grafitados, se procedió a realizar las pruebas de eficiencia
nuevamente.
CONCLUSIONES:
•
Es necesario realizar una limpieza a tanque de almacenamiento.
•
Sustitución de tuberías generales de cuarto de bombas.
•
Mantenimiento a Válvula de seguridad.
•
Sustitución del intercambiador de calor motor Diesel.
•
Cambio del filtro de aire.
•
Limpieza de líneas de combustible de bomba diesel.
Las bombas presentan daño no reparable por MIC*
*(microbiologically influenced corrosion o MIC)
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