Subido por Patricio Layme

Informe plan de mantenimiento torno ev3

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Nombre de Área académica
ING mantenimiento industrial
Plan de mantenimiento a torno
convencional
Asignatura: Taller de integración técnica
Nombre del docente: Chion Chang vera
Nombre de los integrantes del grupo:

Integrante 1: Pablo Mamani

Integrante 2: Gabriel layme

Integrante 3: Yerko Ticuna
Fecha de entrega
Contenido
introducción…………………………………………………………………………….3
Objetivo ………………………………………………………………………………...3
Alcance …………………………………………………………………………………3
Jerarquización del equipo …………………………………………………………….4
Anomalías detectadas en el equipo …………………………………………………4
Análisis causa raíz …………………………………………………………………….5
Fichas técnicas ………………………………………………………………………..6
Plan correctivo planificado…………………………………………………………….7
Plan preventivo de acción……………………………………………………………..9
Conclusión………………………………………………………………………………12
Nombre del informe
2
Introducción
El presente informe abordara la jerarquización de los principales sistemas que conforman
el torno, las características técnicas del equipo tanto del torno como del motor trifásico,
Junto a las anomalías visualizadas en un torno convencional, las cuales fueron
detectadas mediante un análisis posterior e inspecciones en los periodos de tiempo
asignados con los instrumentos previamente seleccionados y que mediante un análisis
de los 5 porque se logró dar con la causa raíz que seria el origen de la anomalía detectada
y por ende es lo que se debe atacar para mantener en óptimas condiciones el equipo
para el cual se desarrollo un plan correctivo creado por el software proyect en el cual se
dan a conocer por detalle las tareas, recursos, el tiempo de duración llevado a cabo y
como finalización se dio a conocer un plan preventivo para disminuir las anomalías que
se puedan presentar a futuro en el equipo con el propósito de mantener el equipo en
condiciones de trabajo definidas dentro del taller de INACAP.
Objetivo
Establecer, estandarizar y controlar el cumplimiento de las actividades a realizar sobre
las actividades de mantención e inspección de forma segura y eficiente.
Proteger la integridad física y salud de las personas que participan en esta actividad,
mitigar y controlar toda lesión a personas, daños a equipos, instalaciones,
alteraciones al proceso productivo, calidad y medio ambiente
ALCANCE
El presente informe desarrollado es aplicable al personal del Área de Mecánica, en la Sede
de Iquique, Contratistas y todo el personal que deba efectuar un análisis de fallas en los
equipos para ayudar a mantener una alta operabilidad con el desarrollo de un plan
preventivo y la ejecución de tareas correctivas planificadas con el uso de software proyect.
Nombre del informe
3
Jerarquización de la maquina
Torneado de piezas
Alimentación del
equipo
Corte de pieza
lubricación del equipo
Sistema motriz
Sistema de reducción
Sistema de
transmisión
(motor eléctrico)
(engranajes)
(Poleas)
Sistema de
lubricación
Anomalías detectadas en el equipo

Alto nivel de vibración en motor eléctrico:
Mediante el vibrómetro digital se obtuvieron altos resultados en las 3 posiciones; axial, horizontal y
vertical, dando como resultado “C” (insatisfactorio), según la tabla de severidad vibratoria.
En caso de persistir el problema podría dañar lentamente los diferentes componentes del motor
eléctrico, incluso incrementando la gravedad de las causas de la vibración, como pueden ser
desbalanceo o los rodamientos dañados

Falta de pernos de anclaje:
Tras la inspección del torno no se pudieron encontrar los respectivos pernos de anclaje del torno para
la fijación al piso
Si no se soluciona el torno es propenso a moverse de su posición durante su uso producto de
impactos o movimientos bruscos

Baja aislación del motor eléctrico:
Mediante uso de un multímetro, se comprobó la continuidad en las bobinas del motor, resultando en
todas estas conectadas en puente, así que debido a esto se procedió a medir el nivel de aislación, lo
que finalmente dio resultados negativos.
Los bajos niveles de aislación podrían causar cortocircuitos, y eventualmente fallas en el sistema
completo
Nombre del informe
4
Análisis causa raíz
Falta de pernos
Resumen del fenómeno: Tras una inspección realizada al torno se notó que faltan los
pernos de anclaje mecánico
Porque
Falta de presupuesto en la compra
Porque
No se consideró en la instalación
Porque
las piezas a mecanizar son de baja magnitud
Porque
Es un taller de practica no de producción continua
Porque
El equipo no se usa constantemente sino un par de horas a la semana
Acción para eliminar causa raíz: Presupuestar los recursos necesarios para la
compra e instalación del sistema de anclaje mecánico
Elevada vibración en el motor
Resumen del fenómeno: Tras una inspección realizada a los descansos del motor se
observó una elevada vibración en la posición axial cercana a la polea motriz
Porque
Desalineación en las poleas y correas no tensadas correctamente
Porque
base débil u soltura del motor, desgaste de poleas
Porque
Aumento de temperatura y la base presenta corrosión
Porque
Sistema de refrigeración averiada y presencia de humedad
Porque
Alabe de ventilado roto, desgaste de pintura protectora
Acción para eliminar causa raíz: presupuestar los recursos para la compra de protectores
antihumedad, cambiar ventilador. Capacitar sobre la importancia de llevar a cabo una alineación
y tensión de la correa
Baja aislación en bobinas del motor
Resumen del fenómeno: Al realizar una inspección a las conexiones del motor usando
un multímetro se comprobó que existe una baja aislación y hay posibilidad de contacto
en las bobinas del motor
Porque
hay contacto mínimo en las bobinas
Porque
degaste de la aislación entre las bobinas
Porque
debido a una elevada vibración
Porque
no se encuentra tensada correctamente la correa
Nombre del informe
5
Porque
Se encuentra degradado la base del motor por presencia de corrosión el
cual evita que esté tensada la polea
Acción para eliminar causa raíz: Aplicar protector antihumedad en la base que
sostiene el motor, pintar la superficie de la base. Mandar a aislar nuevamente las
bobinas del motor. Revisar la ventilación externa al motor (del taller)
Fichas técnicas
Ficha técnica - Torno
Modelo
Turner 400 x 1000
Distancia entre puntos
1000mm.
Volteo sobre bancada
400mm.
Volteo sobre el carro
180mm.
Volteo sobre escote
506mm.
Paso de barra
52mm.
Velocidades
12 velocidades (45-2000rpm)
Cono contrapunto
MT4
Ancho de bancada
210mm.
Dimensiones
1920 x 740 x 1180/1200
Peso
850/900 kg
Ficha técnica – Motor eléctrico
Frecuencia
50hz
Potencia
2.0/2.4Kw
Tensión
380V
Rpm
1430/2850rpm
Intensidad
4.8/5.6A
Nombre del informe
6
Protección mecánica
IP54
Recursos
Costos
Pablo
$6.000/hora
Gabriel
$6.000/hora
Yerko
$6.000/hora
Llave punta corona
$5.000
Juego llave Allen
$5.000
Destornillador cruz
$5.000
Destornillador punta paleta
$5.000
Multímetro
$15.000
Medidor de aislación
$30.000
Alineador de poleas
$20.000
Vibrómetro
$30.000
Barniz aislante
$50.000
Perno de anclaje
$10.000
Plan correctivo planificado
Fallas y acción correctiva programada

Baja aislación en motor eléctrico
o Desmontar el motor eléctrico / 2 horas
o Barnizar las bobinas / 1 día
o Comprobar aislación / 1 hora
o Montar motor eléctrico / 2 horas

Vibración critica del motor eléctrico
o alinear el eje con la polea / 3 horas
o Medir vibración / 1 hora
Nombre del informe
7

Falta de pernos de anclaje
o Instalar pernos de anclaje / 2 horas
Información de proyecto



Fecha de inicio de proyecto: 13/12/21
Fecha de termino de proyecto: 15/12/21
Costo total: 292.000
Nombre del informe
8
Sistema mecanizado
SEMANAS EN QUE SE REALIZARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO
Junio
Tareas
agosto
septiembre
octubre
Noviembre
diciembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inspección visual
Tensar las correas
Medir vibración y ver
estado general de los
engranajes
Verificar estado de
poleas
Lubricar partes móviles
Selector de velocidades
Revisión de freno
Plan preventivo de acción
Nombre del informe
9
COMPONENTE
SEMANAS EN QUE SE REALIZARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO
junio
Control eléctrico
(sistemas de
protección)
1
agosto
Septiembre
octubre
noviembre
diciembre
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inspección visual
Medir voltaje,
corriente, aislación,
puesta a tierra
Medir temperatura
Prueba de
funcionamiento
Limpieza de
dispositivos de
control y protección
Apriete de las
conexiones
Nombre del informe
10
COMPONENTE
SEMANAS EN QUE SE REALIZARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO
junio
MOTOR ELECTRICO
1
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inspección visual
Medir voltaje,
corriente, aislación
Medir consumo
Limpieza del motor
Medir temperatura
Medir vibraciones
Lubricación de
descansos
Cambio de descansos
(cada 25k y 40k
horas)
Lavado interior y Re
barnizado(semestral)
Desarme completo de
motor para ver su
estado(anual)
Nombre del informe
11
Conclusión
La metodología de los 5 porque para encontrar la causa raíz es el inicio para poder
desarrollar el plan correctivo planificado con el software proyect. El análisis que
podemos rescatar y servir de ayuda en este informe es que las anomalías que se
encontraron, la mayoría son debido a una falta de mantención, no, aplicar
procedimientos de inspección, descuido por parte del personal de mantenimiento
(INACAP). Por lo cual es necesario contar con tareas preventivas que nos sirvan de
apoyo para mantener el equipo en condiciones de operabilidad óptima para efectuar las
tareas de mecanizado. Como recomendación se dispone a ejecutar las tareas
preventivas y correctivas al equipo que fueron presentadas anteriormente. Si bien por el
momento opera normalmente el equipo, de no tratarse estas anomalías presentadas, el
problema ira creciendo de a poco hasta convertirse en una grave falla que no solo
acortara la vida útil del equipo sino que le impedirá operar correctamente por lo cual
nos veremos obligados a cambiar varios componentes aumentando los costos
considerablemente si bien por ahora serán mínimos los costos, no lo serán si nos
descuidamos ya que no solo un componente o 2 presentaran anomalías sino que otros
que operaban correctamente presentaran fallas en su funcionamiento debido a las fallas
que no se solucionaron en un principio, por lo cual se necesitara tener a disposición
varios repuestos y un grande presupuesto.
Nombre del informe
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Nombre del informe
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