Subido por Denis Escalera Espinoza

Resum

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Automatización y mejora de una planta plegadora de chapa
Automatización y mejora de una planta plegadora de chapa
Alejandro García Franco
Xavier Torres Aguilera
Escola Politecnica Superior Vilanova i la Geltrú
Avda. Víctor Balaguer s/n 08800 Vilanova i la Geltrú
se desea realizar automáticamente:
RESUMEN
Este proyecto tiene como objetivo el
estudio de la automatización de una
célula de plegado de
chapa. No
limitándose sólo a los aspectos que
componen la instalación, sino que
además se estudian las ventajas de la
automatización industrial, sus diferentes
posibilidades de implantación y los
aspectos económicos que implica.
También se han tenido en consideración
aspectos muy importantes, como son los
relacionados con la seguridad. Este
proyecto se ha realizado conjuntamente
entre un grupo de trabajo formado por
ingenieros y técnicos de HITECSA y
ABB. Los resultados obtenidos hacen
constancia a la implantación real que se
produjo en la planta plegadora de chapa
que la empresa HITECSA posee en
Vilanova i la Geltrú.
Figura 1.
Dada la magnitud de un proyecto como
este, se ha visto necesario acotarlo en
contenido y extensión, centrándonos en
los siguientes puntos de estudio de
determinados
aspectos
de
la
automatización industrial:
- Estudio de los
automatización
1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto se centra en encontrar la
solución al problema que se plantea
HITECSA, empresa dedicada a la
fabricación
de
máquinas
aire
acondicionado industrial, de automatizar
un proceso manual de plegado en una
célula de chapa. Gracias a la
automatización
industrial
podemos
aumentar la producción de esa célula. De
esta manera se pueden dar plazos de
entrega más cortos, sin cambiar las
características del material ni disminuir la
calidad del producto final.
beneficios
de
la
- Selección de materiales
- Disposición
de
los
mecánicos sobre la célula.
elementos
- Estudio económico
- Seguridad
En la realización de este proyecto
conjunto entre ABB (empresa de
automatización) e HITECSA, intervinieron
hasta 6 técnicos entre ambas empresas.
La distribución de las tareas era en
estructura jerárquica y el reparto de
funciones entre las diferentes partes del
equipo de trabajo también. Toda la
En la figura 1 se muestra la
representación del plegado de chapa que
1
Automatización y mejora de una planta plegadora de chapa
Para realizar la elección mas adecuada
del sistema robot que mas se acerca a
nuestras necesidades hemos realizado
un sondeo del mercado y hemos
resumido la información en la tabla 1.
información del proyecto era accesible a
todo el equipo, ahora bien cada miembro
tenía asignada una tarea particular. Los
canales de información que se disponían
para la comunicación entre los miembros
del
proyecto
era
completamente
accesible entre ellos lo que implica que la
información era pública para todos.
2. ESTADO INICIAL
Inicialmente en la factoría de HITECSA
se dispone de varias células de plegado
de chapa. Esta chapa forma parte de la
estructura exterior de las máquinas de
aire acondicionado de esta marca. En la
nave de plegado de chapa se realizan
diferentes piezas, con tres operarios
asistiendo a cada plegadora de manera
manual.
Para llevar a cabo este proceso
necesitamos contar hasta con tres
operarios por turno para manipular la
chapa. Hay que tener en cuenta que la
chapa presenta un peso elevado, lo que
dificulta su manipulación. Los pasos a
realizar en este proceso manual son:
Fabricante
Modelo
de
la
chapa
en
FANUC
MKR 150 L130
2000iA/125L
1300
1210
3400
125
0,03
RISC
Windows
XP
TPE
Roboguide
1024
Sí
Sí
Opcional
Opcional
Opcional
Tabla 1
Tras analizar diferentes opciones para la
implantación final del sistema, se optó
por la oferta que nos ofrecía ABB. Nos
proporciona el alcance necesario que es
de 2500m y con una repetitivilidad muy
aceptable. Cabe decir que las opciones
expuestas
en
el
proyecta
eran
técnicamente válidas, y que esta opción
fue elegida también por sus ventajas
económicas y por la cobertura técnica
que ofrece.
la
- Activar los accionamientos.
- Acompañar a la pieza de
mientras la maquina la dobla.
KUKA
Peso (Kg)
Alcance máximo
3200
3300
(mm)
Carga máxima
125
130
(Kg)
Repetitividad
0,01
0,015
(mm)
Procesador
Pentium
Pentium/AMD
Sistema
Windows
Windows XP
operativo
XP
Lenguaje de
RAPID
KRL
programación
Programación
RobotStudio KUKA Sim
Off-line
Entradas/Salidas
2048
4096
RS 232
Sí
Sí
Ethernet
Sí
Sí
DeviceNet
Sí
Sí
Interbus
Opcional
Opcional
Profibus
Opcional
Opcional
- Recogida del material.
- Colocación
plegadora.
ABB
IRB 6650125/ 3.2
1700
chapa
- Retirar la pieza plegada.
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA
- Paletizado.
En el momento de realizar la instalación
de nuestro sistema de automatización
tuvimos que escoger los componentes
necesarios para su funcionamiento.
Observamos que inicialmente sólo
teníamos la plegadora y ahora hasta seis
elementos más a su alrededor. La
distribución de estos dispositivos es la
más adecuada para conseguir un tiempo
de ciclo más corto en nuestra aplicación.
Este proceso es un proceso muy poco
ágil que ralentiza la fabricación. También
tiene un índice elevado de error, y esto
implica la no-calidad final del producto.
Por estas razones se decidió implantar
un sistema de automatización industrial.
3. COMPARATIVA
Los elementos son solo siguientes:
2
Automatización y mejora de una planta plegadora de chapa
-Zona entrada material
Entrada de
Material e
introducción de
datos
-Mesa de centrado
-Detector doble espesor
-Volteador
Cogida
Chapa
-Zona salida material
4.1. Pre-Instalaciones
El robot precisa de dos alimentaciones
distintas. Para sujetar las piezas de
chapa
necesitamos
alimentación
neumática y también precisamos de una
alimentación eléctrica trifásica. Los
elementos son los siguientes:
No
Si
NEUMATICA
Mesa
Centrado
-Compresor, hasta 8ATM de presión.
-Acumulador,
compresor.
incorporado
con
Posición
de
dejada
Doble
Chapa
el
Doblado
Volteo
-Válvulas de servicio: filtros de carbón
activado,
perfectos
para
nuestras
condiciones de humedad y de impurezas
en el aire. Y válvula reguladora para
tener una presión constante de 6 bars en
toda la instalación.
Dejada
Chapa
No
ELECTRICA
Fin
Producción
-Interruptor térmico tetrapolar de 63A
junto con un diferencial de 0,300mA y
63A
-Térmico tetrapolar de 40 A. Precisamos
un térmico de 40 A ya que el consumo
nominal que nos indica el fabricante es
de 34 A.
-Térmico bipolar de 20 A. Para el
compresor de
aire,
el consumo
monofásico nominal del compresor que
nos indica el fabricante es de 9 A y con
un enchufe adicional para algún periférico
adicional
Si
Salida
Material
Figura 2
En
nuestra
aplicación
hemos
desarrollado
un
programa
RAPID
formado por un programa principal,
rutinas y sub-rutinas. En el programa
principal es donde controlamos la lógica
de la aplicación de plegado de chapa, es
decir, decidimos que es lo que el robot ha
de hacer en cada momento mediante las
entradas y salidas lógicas. Es desde este
programa donde llamamos a las rutinas
de plegado de chapa. Cada una de estas
rutinas
incluye
las
instrucciones,
trayectorias y puntos que ha de seguir el
robot para poder realizar el plegado de
chapa. En estas rutinas el lenguaje de
5. Programación
Los robots ABB utilizan un lenguaje de
programación llamado RAPID. Este un
leguaje textual de alto nivel desarrollado
por la empresa ABB.
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Automatización y mejora de una planta plegadora de chapa
ABB incorpora instrucciones adecuadas
para realizar los movimientos más
usuales para el plegado de chapa, como
puede ser acompañar a la chapa
mientras la plegadora realiza su trabajo.
PERIODO DE RETORNO
Concepto
Cantidad
Inversión inicial
92.554,08 €
Tipos de interés anual
4,00%
Esta estructura de programación nos
facilita futuros trabajos de ampliación de
la célula, ya que si necesitáramos realizar
otros doblados de chapa simplemente se
debería realizar una nueva rutina y
activarla cuando fuese necesario.
Ahorro anual
Ahorro mensual
141.120,00 €
11.760,00 €
Periodo de retorno
9 meses
Tabla I
Podemos ver que en nuestro caso para
que el sistema de automatización haya
amortizado la inversión inicial y empiece
a dar beneficios a la empresa
simplemente necesitamos 9 meses.
En la figura 2 se muestra de manera
gráfica la representación de la estructura
de la programación
6. AMORTIZACIÓN
El objetivo principal de todos los sistemas
de automatización es el de aumentar la
producción
considerablemente
para
poder amortizar rápidamente la inversión
inicial y producir beneficios lo antes
posible. Otro factor a tener en cuenta
cuando estudiamos las amortizaciones
del sistema se ha de tener en cuenta el
ahorro que la empresa tiene en mano de
obra. En nuestro caso, para el plegado
manual de la chapa se necesitaban, en
algunos momentos, hasta tres operarios
para poder realizarlo de manera correcta.
Si tenemos en cuenta que la factoría de
chapa funciona 24 horas al día, eso
implica 3 turnos con 3 operarios por
turno, un total de 9. Después de
implementar
el
sistema
de
automatización podemos prescindir de 6
de estos operarios. Simplemente un
operario correctamente formado es capaz
de manipular el robot y de realizar mas
piezas cometiendo menos errores. La
siguiente tabla muestra de manera
esquemática el cálculo del periodo de
retorno de la inversión inicial.
7. IMPLEMENTACIÓN
Actualmente el proyecto se ha finalizado
con éxito. La célula de plegado de chapa
esta totalmente operativa.
En el momento de implantar todo el
sistema de automatización industrial en la
célula de chapa se produjeron problemas
que impedían el avance natural del
proyecto, como por ejemplo:
-
Alimentación eléctrica robot y
del armario de control
La instalación inicial en la célula de
plegado de chapa no tenía cobertura
para alimentar al robot, con lo cual el
proyecto inicial tuvo que prever la
instalación de un nuevo cuadro eléctrico.
-
Alimentación neumática de la
herramienta de manipulación.
Se instaló un sistema neumático formado
principalmente por un compresor de aire
y canalizaciones hasta el robot, ya que la
instalación neumática que presentaba
inicialmente la prensa, no cubría las
necesidades que precisa la garra para
sujetar las piezas a doblar.
-
4
Vallado de seguridad
Automatización y mejora de una planta plegadora de chapa
programación y la puesta en marcha.
Actualmente el sistema ya esta
produciendo y recuperando pieza a pieza
la inversión inicial.
El sistema de vallado de seguridad nos
llevo problemas de logística. El proveedor
de este producto tuvo un retraso de dos
semanas en la fecha de entrega prevista.
9. BIBLIOGRAFIA
8. CONCLUSIONES
- HITECSA Pagina Web de HITECSA.
Empresa dedicada al aire acondicionado
industrial. [http://www.hitecsa.com/, 10 de
octubre 2007]
La herramienta de automatización
industrial que nos presenta ABB es muy
útil para abortar el problema de
automatización
industrial.
Es
una
solución que precisa de una inversión
inicial elevada pero que gracias a su
aumento considerable de la producción
hace que la amortización sea en poco
tiempo, y que por consiguiente los
beneficios se generen en menos de 1
año tras la implantación. Además la
solución adoptada nos da una agilidad
mayor en un proceso crítico de la
fabricación de máquinas de aire
acondicionado, de esta manera se
pueden dar plazos de entrega mas cortos
sin renunciar a la calidad del producto
final.
- BYSTRONIC proveedor de maquinaria
industrial para el procesamiento de
chapa. [http://www.bystronic.es/, 12 de
octubre 2007]
- ABB. Pagina Web de Asea Brown
Boveri. Empresa especializada en
tecnología,
sistemas
eléctricos
y
automatización. [http://www.abb.es/, 15
de octubre 2007]
- CATOR.
Empresa
de
servicios
medioambientales. Pagina Web de la
empresa catalana de tratamiento de
residuos. [http://www.cator-sa.com/, 20
de octubre 2007]
En el plano personal la realización de
este proyecto nos ha proporcionado
nuevos
conocimientos
sobre
esta
tecnología puntera en el sector de la
industria. Hemos tenido la oportunidad de
trabajar con elementos tecnológicos
novedosos
y
poder
aplicar
los
conocimientos que hemos adquirido
durante la carrera. Hemos tenido la
oportunidad
de
aprender
y
de
encontrarnos con situaciones reales,
sometidos a presión y obligados a tomar
decisiones, para evitar que el proyecto se
retrase y que no se cumplan los objetivos
en el plazo predeterminado. Esta es una
de las maneras que tenemos para abrir
nuestros conocimientos y no sólo
centrarnos en temas técnicos. Desde una
estructura de jerarquía de gestión de
proyectos,
delegando
mucho
las
responsabilidades, hemos podido obtener
una visión más organizativa de los
proyectos
técnicos.
Finalmente
la
instalación esta acabada, también la
- KUKA ROBOTICS. Pagina Web de
KUKA fabricante de robots de 6 ejes
[http://www.kuka.com/, 25 de octubre de
2007]
- FANUC ROBOTICS. Pagina Web de
FANUC fabricante de robots de 6 ejes
[http://www.fanucrobotics.com/, 25 de
octubre de 2007]
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