Universidad Tecnológica de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Querétaro Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Querétaro Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Querétaro, o=Universidad Tecnológica de Querétaro, ou, [email protected], c=MX Fecha: 2011.08.24 08:50:47 -05'00' QUERÉTARO Nombre del proyecto. “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA CARRUSEL DE PALLETS” EMPRESA: TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECÁNICOS. S.A de C.V. Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL. PRESENTA: JORGE ALBERTO MORENO ESPINOZA ASESOR DE LA UTEQ: M. en T.A MIGUEL ÁNGEL VEGA ASESOR DE LA EMPRESA: ING. ISRAEL ANDRES OLMOS MARTÍNEZ QUERÉTARO, QRO. 18 DE AGOSTO DEL 2011 Resumen El proyecto se realiza en Planta Uno en las instalaciones de Tremec ubicada en Av. 5 de febrero en el estado de Querétaro. La problemática es en un centro de maquinado, el cual tiene un carrusel de pallets en donde se colocan diferentes modelos de fundiciones dependiendo el proceso que se le aplica, este carrusel funcionaba por medio de 9 micros (limit switch) que accionaban diferentes salidas, pero hoy en día los micros son difíciles de conseguir ya que están obsoletos en el mercado, por lo tanto se decidió sustituirlos por un sensor de 8 salidas de la marca Balluff, por memorias de lectura y escritura a las cuales se les graba las salidas que se requieren en cada una de las montaduras y por un PLC micrologix 1100 de la marca Allen Bradley. Toda esta actualización requirió la recopilación de información en los manuales, guías rápidas, guías de usuario, conocimientos del personal de mantenimiento, así como de los operadores, además de cursos de programación de memorias de lectura y escritura. Abstract The Project is conducted in one plant in the Tremec facilities, located in Av. February 5 in the state of Querétaro. It was a problem in machining center located in the plant one, which has a carousel where you place pallets in different models depending on the casting process is applied, the carousel operated by nine limit switch’s that control different outputs, but today, the limit switch´s are hard to get as obsolete in the market, therefor it was decided to replace a sensor 8 outputs brand Balluff by memories of reading and writing to which exits are recorded required in each of the mounts and a Micrologix 1100 Plc Allen Bradley bran, All this required the collection of updated information in the manuals, quick The guides, user guides, knowledge of maintenance personnel and operators, as well programing courses in reading and writing memories. ÍNDICE Resumen Abstract I Introducción 3 II Antecedentes 5 III Justificación 6 IV Objetivos 7 V Alcances 8 VI Fundamentación teórica 9 VII Plan de actividades 24 VIII Recursos materiales y humanos 25 IX Desarrollo del proyecto 27 X Resultados obtenidos 34 XI Análisis de riesgos 35 XII Conclusiones 36 XIII Recomendaciones 37 XIV Referencias 38 I. – Introducción. Transmisiones y Equipos Mecánicos (TREMEC) es fabricante de Transmisiones de alto desempeño para vehículos deportivos y de carga ligera, al igual que de componentes automotrices para vehículos agrícolas y militares para todo el mundo, han utilizado transmisiones en varias aplicaciones, teniendo la presencia mundial de ventas directas en 14 países (clientes) en 5 continentes. Tremec se fundó en 1964 por un equipo de industriales mexicanos encabezados por el Ing. Bernardo Quintana y Clark Equipment Co de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos de los vehículos de alto rendimiento más conocidos en el mundo dependen de la alta calidad y alto rendimiento de las transmisiones TREMEC. Cada producto debe pasar innumerables pruebas de laboratorio para garantizar su calidad y durabilidad. Empleamos ingeniería simultánea y comunicaciones avanzadas de satélite para continuar el proceso de desarrollo de soluciones de transmisiones óptimas adaptadas a los requerimientos específicos de los vehículos. Las transmisiones TREMEC se han puesto a prueba en campo, como en la Bob Bondurant School of High Performance Driving, donde han ganado su reputación de rendimiento sin igual. En las instalaciones de Tremec existen 5 plantas: Forjas, planta I, planta II, planta III, y ensamble. En planta I, se llevan a cabo diferentes procesos como: maquinado en duro, brochado, tratamientos térmicos, granallado, rectificado, ensamble, inspección final y maquinada de frente. Se cuenta con una gran variedad de equipos, tanto como tornos, fresas, rodillos, brochas de un estilo muy convencional, hasta equipos con tecnología avanzada como: centros de maquinado Mazak, Chiron, Heller, Deckel Maho, robots ABB, Nachi, etc. “El proyecto de actualización para sistema de codificación de carrusel de pallets” se enfoca a planta I, en donde el carrusel del centro de maquinado Mori Seiki No. 2602 no puede trabajar de manera automática, debido a que utiliza micros (limit switch) los cuales ya están obsoletos y no se pueden conseguir provocando que no se pueda trabajar en modo automático. 3 Por lo anterior es importante realizar un proyecto de actualización para la codificación de carrusel de pallets, el cual consiste reemplazar los limit switch por sensores, para con esto reducir los problemas de mantenimiento al tener acceso a refacciones actualizadas, es decir, que estén disponibles en el mercado. Por otro lado este reemplazo facilitara el trabajo desarrollado por el operador al no estar interviniendo en los ajustes de los micros, ya que los sensores son mas confiables. 4 II. – Antecedentes. La función de la codificación del carrusel es para determinar el tipo de proceso de acuerdo al modelo de la pieza con la que se va a trabajar. Cabe mencionar que hay un carrusel por cada centro de maquinado. En planta I se cuentan con 3 centros de maquinado de la marca Mori Seiki, que cuentan con un carrusel de 6 pallets, las cuales van girando y accionan diferentes micros, dependiendo el tipo de proceso que se le quiera hacer a la pieza, son 9 micros ver figura 2.1, 8 se encuentran en escalera, a la mitad de la puerta por donde entra el pallet, y uno se encuentra en la parte inferior derecha de la puerta y tiene la función de ir frenando poco a poco el riel. Los 8 micros restantes activan salidas dentro del PLC de la máquina. Los problemas que se tienen son: Los micros son de contacto así que cualquier pieza los acciona y esto afecta el proceso por lo tanto se cambiaran por un sensor de 8 bits marca Balluff ver figura 2.2. Actualmente ese tipo de micros ya no se fabrican, o son demasiado caros y tardan mucho tiempo en llegar. En la maquina existen muchos agentes que interrumpen o afectan la función de los micros, como rebabas, grasa, aceite lubricante. Como no se cuenta con refacciones para estos micros, el carrusel está parado, así que se tiene que ocupar a un operador para llevar a cabo la función del riel. Interruptor de límite. (limit switch.)Figura 2.1 Sensor Balluff de 8 salidas. Figura 2.2 5 III. – Justificación. El proyecto de codificación ayudará a reemplazar los micros que hoy en día son obsoletos, por sensores ver figura 3.1, PLC micrologix ver figura 3.3, memorias de lectura y escritura ver figura 3.2, que son de mejor rendimiento, puesto que solo las memorias pueden activar las salidas ya que la información es grabada en lenguaje binario (0/1), según las salidas que se requieran. Se tendrá un ahorro en diferentes costos, como: horas hombre ya que solo se ocupará una persona 2 veces por proceso, en labores sencillas que no requieren de mucho tiempo, horas de mantenimiento, ya que el tiempo útil de estas memorias es mucho mayor a la de los micros, automatizará el proceso que actualmente es llevado a cabo por un operador, ya que interviene de 24 a 30 veces en el proceso, apoyará y comprobará la idea de reemplazar los micros por sensores, ya que su utilidad es más amplia, las fallas son mínimas, más fáciles de encontrar, mayor tiempo de vida, mas existencia de refacciones. Figura 3.1 Sensor Balluff. Figura 3.2. Memorias de lectura y escritura Balluff. Figura 3.3. PLC Micrologix 1100 6 IV. – Objetivos. El objetivo principal del proyecto es: Actualizar el sistema de automatización para codificar el carrusel de pallets, que contribuye: Codificación por medio de memorias, para que esa información grabada se interpretada por un sensor, activando así las salidas en determinado tiempo por medio de un programa del PLC. Reducir en un 40 % el gasto en mantenimiento en el carrusel de pallets. Reducir horas de paro en un 50% en esta actividad. 7 V. – ALCANCES. El proyecto está enfocado hacia un solo centro de maquinado marca Mori Seiki ver figura 5.1, como prueba piloto para posiblemente realizarlo en otras máquinas. Al implementar este nuevo sistema de sensores y memorias se tomaron varios puntos, como; cursos de capacitación para el manejo y programación de las memorias, practicas hechas con el sensor que se utilizó, manejo de diagnósticos en el sistema de la maquina Mori Seiki, recopilar información con el personal tanto como los que la operan como los que le dan mantenimiento. Se puede lograr un gran cambio dentro de la planta al comprobar lo que significa cambiar todos los micros por sensores, ya que disminuirían en una cantidad considerable las fallas, los gastos, tanto de mantenimiento como de refacciones y horas de paro. Figura 5. 1 CNC. Mori Seiki. MH63. 8 VI. – Fundamentación teórica. Mantenimiento industrial. El Mantenimiento es una profesión que se dedica a la conservación de equipo de producción, para asegurar que éste se encuentre constantemente y por el mayor tiempo posible, en óptimas condiciones de confiabilidad y que sea seguro de operar. La función del mantenimiento ha sido considerado históricamente como un costo necesario en los negocios. Sin embargo, al paso del tiempo, nuevas tecnologías y prácticas innovadoras están colocando a la función del mantenimiento como una parte integral de la productividad total en muchos negocios. Las sólidas técnicas modernas de mantenimiento y su sentido práctico tienen el potencial para incrementar en forma significativa las ventajas en el mercado global. El avance de estas técnicas asociadas con el mantenimiento industrial, en especial, como sabemos es tarea de todos en las empresas, se deben buscar oportunidades para hacer el trabajo de una manera más eficiente cada día, y esto representa hacerlo con mayor calidad y a menor costo. Una de las tareas más críticas de mantenimiento es sin duda la optimización de esta labor ya que ha demostrado ser una fuente de grandes ahorros y aumento importante de la disponibilidad y confiabilidad del equipo. Uno de los grandes factores en la optimización de este proceso es sin duda la implementación del TPM que es Mantenimiento Productivo Total, o dicho de manera más precisa, Mantenimiento de la Productividad Total. La importancia de mantener la planta en condiciones óptimas de operación no recae solamente en un pequeño grupo de técnicos o ingenieros, todos nos beneficiamos de un equipo en condiciones óptimas y por lo tanto todos debemos buscar la oportunidad de participar en este proceso de conservación. 9 Es vital que se comprenda ampliamente la cobertura y significado del TPM. Mantenimiento es una actividad verdaderamente crucial en las empresas de hoy. Otros tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento, los cuales están en función del momento en el tiempo en que se realizan, el objetivo particular para el cual son puestos en marcha, y en función a los recursos utilizados, así tenemos los siguientes tipos de mantenimiento: • Mantenimiento Correctivo Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para tomar medidas de corrección de errores. Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias: *Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas. * Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior. * Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos en el momento deseado * La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es predecible. • Mantenimiento Preventivo Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento planificado”, tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo 10 condiciones controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el fabricante del equipo, también puede estipular el momento adecuado a través de los manuales técnicos. Presentando las siguientes características: * Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se aprovecha las horas ociosas de la planta. * Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios a la mano. * Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa. * Esta destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos los componentes de la planta. * Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. * Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. ∙Mantenimiento Predictivo Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) real de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en pleno funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más importantes del equipo. El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste en la aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de diagnóstico, que juntos pueden brindar información referente a las condiciones del equipo. 11 Tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimientos preventivos, y de esta manera minimizar los costos por mantenimiento y por no producción. La implementación de este tipo de métodos requiere de inversión en equipos, en instrumentos, y en contratación de personal calificado. Técnicas utilizadas para la estimación del mantenimiento predictivo: *Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones) * Endoscopia (para poder ver lugares ocultos) * Ensayos no destructivos (a través de líquidos penetrantes, ultrasonido, radiografías, partículas magnéticas, entre otros) * Termovisión (detección de condiciones a través del calor desplegado) * Medición de parámetros de operación (viscosidad, voltaje, corriente, potencia, presión, temperatura, etc.) • Mantenimiento Proactivo Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que todos los involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, profesionales, ejecutivos y directivos deben estar conscientes de las actividades que se llevan a cabo para desarrollar las labores de mantenimiento. Cada individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo a este cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que se debe atender las prioridades del mantenimiento mantenimiento proactivo implica en forma contar oportuna con una y eficiente. El planificación de operaciones, la cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y también errores. 12 Centro de Maquinado. Una sofisticada máquina de control numérico que puede realizar operaciones de fresado, taladrado, roscado y mandrilado en el mismo lugar, que comprenden hasta de 100 herramientas, con un cambiador automático, para hacer piezas de gran complejidad con gran rapidez y exactitud. Centro de maquinado Mori Seiki Modelo. 1987. MORI SEIKI MH-63 Centro de mecanizado horizontal Especificaciones: Desliz de viajes Eje “X” 39.36 " Eje “Y” 31.50 " Eje “Z” 29.5 " Superficie de la mesa de trabajo 25 "x 25". Cuadro de carga 2200 Lb. Cuadro posición de índice y mínima posición aumento del índice de 360, de 1 grado. Eje al centro de la mesa 6.0 "min 35.5" Max. La nariz del husillo al inicio de la mesa 0.0 "min. A 31.5" Max. Husillo (infinitamente variable) 0 a 4000 rpm. Eje del motor a 20 hp . Motores eléctricos a 220/440 voltios, 3 hp, 60 Hz. Cambiador automático de herramienta con capacidad de 80 herramientas. Máximo diámetro de la herramienta 5". Máxima longitud herramienta 14”. Equipada con: Monitor Fanuc 11m con mando a color. Cambio automático de plataforma (pallet) con 6 plataformas. Eje de orientación automático. Selección aleatoria de herramienta. Lubricación automática. Eje de carga rpm y metros. Transportador de viruta. Sistema refrigerante. 13 Guardia splash completo. Luz de trabajo. PLC. Los controladores lógicos programables o PLC (Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés) son dispositivos electrónicos muy usados en automatización industrial. Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas de lógica de combinaciones. Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales como controladores PID (Proporcional Integral y Derivativo). Su estructura básica son dos o más planos de puertas lógicas, normalmente AND y OR, que el programador debe conectar de forma adecuada para que hagan la función lógica requerida. Suelen programarse con lenguaje en escalera o también con bloques de funciones. Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido. Aplicaciones de PLC micro logix. El MicroLogix 1100 ver figura 6.1 es ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Es particularmente apropiado para satisfacer las necesidades de aplicaciones SCADA RTU, envasado y manejo de materiales. Con más memoria aún para Registro de datos y recetas. 14 Figura 6.1 PLC micrologix. El MicroLogix 1100 combina todas las características requeridas en un controlador compacto, con transmisión de mensajes por EtherNet/IP, edición en línea, una pantalla LCD incorporada en cada controlador y una combinación de E/S versátiles. El puerto EtherNet/IP de 10/100 Mbps para transmisión de mensajes entre dispositivos similares ofrece a los usuarios conectividad de alta velocidad entre controladores y la capacidad de acceder, monitorear y programar desde la planta a cualquier lugar donde esté disponible una conexión Ethernet. Un servidor de web incorporado permite al usuario configurar datos de manera personalizada desde el controlador y verlos como página web. Más aún, un segundo puerto combinado RS-232/RS-485 proporciona una variedad de protocolos diferentes de red y punto a punto. Con la edición en línea, es posible hacer modificaciones a un programa mientras está en ejecución, lo cual permite realizar el ajuste fino de un sistema de control operativo, incluyendo lazos PID. Esta función no sólo reduce el tiempo de desarrollo sino que ayuda en la resolución de problemas. Sistemas de Identificación. Los sistemas de identificación RFID (radio frequency identification). Permiten el seguimiento de unidades producidas o de paquetes con el objetivo de tener un control en tiempo real y comunicación con bases de datos. En centros de distribución y compañías de mensajería estos sistemas ayudan a la eficiencia y control de volumen y peso. Normalmente los retornos de inversión son menores a 10 meses. En áreas de manufactura se utilizan los sistemas de identificación para rastreo y control de producción. 15 Como ejemplo la industria automotriz utiliza lectores de códigos de barras en cada una de sus estaciones de ensamble para un control más eficiente de los accesorios en cada unidad. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Memoria de lectura y escritura. Marca Balluff. Las memorias de lectura/escritura ver figura 6.2 permiten que la información se reescriba en cualquier momento mediante una computadora o un aparato programador, estas memoria se programan usando el lenguaje binario, dependiendo las salidas que se requieran según el proceso. Figura 6.2 Memoria de lectura y escritura marca Balluff. 16 Procesador de Lectura (Sensor) de 8 bits. Ver figura 6.3 Figura 6.3. Procesador de lectura marca Balluff. 17 Cabezal de Lectura y Escritura. Ver figura 6.4 Figura 6.4. Cabezal de lectura marca Balluff. 18 Programador Handy. Ver figura 6.5 Figura 6.5. Programador Handy. 19 Pallets. Básicamente, un pallet ver figura 6.6, se define como una plataforma horizontal rígida, cuya altura está reducida al mínimo compatible con su manejo mediante carretillas elevadoras, tras-paletas o cualquier otro mecanismo adecuado. Utilizados como base para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercancías y cargas en general, los pallets entregan un considerable número de ventajas, hasta el punto de que la operativa logística e industrial actual no podría realizarse sin su uso. Figura 6.6. Pallet. Interruptores Micro o Limit Switch. Los interruptores micro ver figura 6.7 de fines generales se utilizan en circuitos de control de la CA de 50/60Hz, con un voltaje hasta 380V y una capacidad clasificada del control de 100VA o en circuitos de control de la C.C. con un voltaje hasta 220V y una capacidad clasificada del control de 10W. Figura 6.7. Limit switch. 20 Leva Es un elemento mecánico hecho de algún material (madera, metal, plástico, etc.) que va sujeto y tiene un contorno con forma especial. De este modo, el giro del eje hace que el perfil o contorno de la leva toque, mueva, empuje o conecte una pieza conocida como seguidor. Existen dos tipos de seguidores, de traslación y de rotación. La unión de una leva se conoce como unión de punto en caso de un plano o unión de línea en caso del espacio. De ser necesario pueden agregarse dientes a la leva para aumentar el contacto. El diseño de una leva depende del tipo de movimiento que se desea imprimir en el seguidor Productos que van soportados en los pallets del CNC. Maza. La maza es: donde va instalado el balero, sistema de rodamientos encargado de proteger de los efectos de la fricción al eje. Es común que estos elementos vengan integrados, e incluso sellados. En automóviles con tracción, es lo vendría a ser el "dado" (definición de la RAE). El balero o rodamiento se monta en la maza permitiendo que las ruedas del vehículo giren. La maza va ajustada al anillo exterior del balero; yendo hacia el interior tenemos a los balines o rodamientos del balero y luego otro anillo que lo cierra, la maza sirve asimismo de soporte para el tambor o disco de frenado. En el caso de la maza balero cuando viene todo sellado si se daña una de las piezas se debe cambiar completo el asunto, aunque por lo general por efectos de la fricción el daño ya sea de la maza o balero lleva a cambiar ambos. Collarín. La función del collarín de embrague es desacoplar el motor de la caja de transmisión al liberar el plato de presión del disco de embrague. Este plato de presión trabaja con resortes de alta presión y gira a la velocidad del motor por lo que el collarín debe soportar ambas, altas velocidades y cargas elevadas. Y no solo eso, sino que muchas veces el eje de giro de la caja de 21 cambios trabaja en condiciones de des-alineamiento, por lo que el collarín debe también adaptarse perfectamente a dichas condiciones. CICLO CW y CCW. CW= Clock Wise: en sentido de las manecillas del reloj. Figura 6.8. Ciclo CW CCW= Counter Clock Wise: en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ver figura 6.9. Figura 6.9. Ciclo CCW Bit. Es el acrónimo de Binary digit. (Dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de numeración binario. Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan diez dígitos, en el binario se usan sólo dos dígitos, el 0 y el 1. Un bit o dígito binario puede representar uno de esos dos valores, 0 ó 1. El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, podemos representar dos valores cuales quiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino, rojo o azul, etc. Basta con asignar uno de esos valores al estado de "apagado" (0), y el otro al estado de "encendido" (1). 22 Bit de Paridad. Un bit de paridad es un dígito binario que indica si el número de bits con un valor de 1 en un conjunto de bits es par o impar. Los bits de paridad conforman el método de detección de errores más simple. La paridad par es un caso especial del control de redundancia cíclica (CRC), donde el bit de CRC se genera por el polinomio x+1. Este método detecta los errores, pero no los corrige (salvo en el caso de que la palabra transmitida sea de tamaño 1 bit). Lenguaje Binario. El sistema binario, es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Un número binario puede ser representado por cualquier secuencia de bits (dígitos binarios). Los agrupamientos se realizan de 2 en 2: dos unidades de un orden forman la unidad de orden superior siguiente. Este sistema de numeración es sumamente importante ya que es el utilizado por las computadoras para realizar todas sus operaciones. 0000,0001 (cero y uno) 0010, 0100, 0011 0101, 0110, (dos 0111 (cuatro, y cinco, tres) seis y siete) 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 (del ocho al quince) 23 VII. – Plan de Actividades. En la tabla 7.1 se muestran las actividades realizadas semanalmente durante el desarrollo del proyecto. Semana 1 2 3 4 5 6 Actividad Conocimiento de la planta y de personal de mantenimiento Recopilar información sobre la máquina Reconocimiento del funcionamiento de máquina y del carrusel. Diagrama eléctrico del carrusel, conexión de micros hacia CNC. Pruebas con el sensor y las memorias en el protoboard. Cableado de PLC, fuente, relés y sensor. Pruebas con PLC Desmontar micros y levas de carrusel Instalación y conexión de sensor memorias y gabinete en CNC Pruebas con PLC y sensor ya instalados Ayudar en actividades de mantenimiento correctivo Tabla 7.1. Tabla de actividades. 24 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VIII. – Recursos materiales y humanos. En la tabla 8.1 y 8.2 se muestran los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo del proyecto. Llave ajustable. (perica) Riel Din. Llaves Españolas. Terminales. Llaves hexagonales Allen. Extensión Eléctrica. Desatornilladores Protoboard. Fuente de Poder a 24Volts Pinzas para pelar cable. Multímetro Fluke Cable de Ethernet. Tabla 8.1. Recursos materiales y humanos. 25 Soporte para Sensor. Cautín Tipo Lápiz. Soporte para Memorias. Soldadura de Estaño. Figura 8.2. Recursos materiales y humanos. 26 IX. – Desarrollo del proyecto. A continuación se describe el área de mantenimiento donde se desarrolló el presente proyecto, las características de la planta, el departamento, y el orden por el que se desarrolló el proyecto asignado. *Reconocimiento de la planta y personal de mantenimiento. El reconocimiento de la planta al principio fue complicado ya que cuando se referían a las maquinas solo dicen su número o código y era difícil entender, pero ya pasando el tiempo nos fuimos acoplando a usar códigos para referirnos hacia un equipo, otro punto que también se hizo complicado fue la ubicaciónen virtud de que las maquinas, en un principio se tenían que ver un plano para saber su ubicación. En planta I se hacen diferentes operaciones como manufactura de ensambles, componentes y partes para todos los tipos de sincronizadores, maquinado de fundiciones como campanas, cajas y extensiones, los procesos son: maquinado en duro, brochado, tratamiento térmico, granallado, rectificado, ensamble e inspección final. El equipo con el que se cuenta va desde una generadora Mitsubishi, centros de maquinado Chiron, Heller, Mitsubishi, Deckel Maho, Fadal, Mazak, Mori Seiki, Muratec Lathe, Gleason Beveling, Robots ABB, Nachi, Mitsubishi. En el departamento de mantenimiento se encuentra: El jefe de Mantenimiento, el coordinador de mantenimiento correctivo, así como el de mantenimiento preventivo, un asesor de mantenimiento y un Ingeniero encargado de proyecto de ahorro de energía, también existe una área en la cual se encuentran las refacciones electrónicas como tarjetas de control y potencia, sensores, relevadores, fusibles, mini-tornillería, resistencias, monitores, fuentes de poder, equipo de medición como: multímetros, amperímetros, cámara termo-gráfica, pirómetro, osciloscopio, tacómetro, probadores de encoders y Meggers. En la parte del taller de mantenimiento se encuentran los Electro-Mecánicos encargados de dar mantenimiento tanto preventivo como correctivo. También se tienen piezas de refacción para los centros de maquinado, tornillería, válvulas check, reguladores, cilindros, manguera, conectores, blocks, flechas, conexiones, unidades de mantenimiento, solenoides, electroválvulas, coronas, husillos. 27 Se cuenta con los manuales eléctricos, mecánicos y de operación de los diferentes centros de maquinados, así como de los robots. Se tiene un gabinete para herramental especial, como: pistolas de impacto, taladros, extractores, vernier, pinzas para seguros, cable acerado, llaves de medida grande, llaves Stilson, varios tipos de motores. En la figura 9.1 se muestra la ubicación de la planta I dentro de las instalaciones de Tremec. Figura 9.1. Planta I dentro de las instalaciones de Tremec. *Recopilar información de la máquina. Debido a que el carrusel de pallets de la maquina Mori Seiki #2602 funciona mediante micros (sensores de limite) los cuales hoy en día ya están obsoletos, se optó por remplazarlos por un sensor marca Balluff de 8 bits de salida, por memorias de la misma marca y por un PLC marca Allen Bradley, con los que se quiere volver a hacer funcionar este carrusel y además se reducirían gastos tanto de operación como de mantenimiento. En primer lugar se hizo un reconocimiento físico de la máquina, observando el proceso que lleva a cabo, este reconocimiento se hizo en otra máquina de la misma marca y modelo, ya que la asignada no se encontraba en condiciones de funcionar, por lo cual, se hicieron diferentes preguntas al operador en turno para resolver y aclarar las dudas con respecto al proceso del carrusel. 28 Físicamente se pudo observar que la maquina contaba con una serie de 9 micros colocados en escalera los cuales se activaban por medio de levas que estaban instaladas en diferentes áreas en cada uno de los pallets. En la semana siguiente el personal de Balluff que es la marca del sensor y las memorias, nos dio un curso sobre la forma de programar y las aplicaciones que tienen estos componentes dentro de la industria ya que son de gran utilidad, de un fácil manejo y sencillos de programar. *Diagrama eléctrico del carrusel, conexión de micros al CNC. Ver figura 9.2. Después nos dedicamos a la recopilación de información del sistema eléctrico de la maquina así como del carrusel, para darnos cuentas de que era lo que se activaba al momento de accionar los micros, esta información la recaudamos por medio de los manuales que se encuentran dentro del taller, además uno de los electromecánicos también contaba con información que nos proporcionó y fue de gran ayuda para avanzar en nuestro trabajo. También encontramos un manual dentro de la máquina, en el cual nos explicaba la conexión que tenían los micros hacia una tablilla y otros hacia unos relevadores ya que estos activan más de una salida. Figura 9.2. Diagrama Electrico del carrusel. 29 Al terminar de recopilar toda esa información fuimos hacia donde se encontraba la máquina para observar el proceso que esta llevaba a cabo, ahí nos quedó más claro el proceso que cumple el carrusel, ya que al momento que va girando va activando los micros, en primer lugar el de desaceleración, después activa 3 micros al mismo tiempo pero que no se repiten en ningún pallet, poco tiempo después se acciona el micro de paro del ciclo CCW y se activa también el de estación CW y por último se activa el micro de la señal estrobo de estación. Un coordinador del área de mantenimiento nos enseñó a usar los diagnósticos de las entradas que eran activados al momento de que las levas tocaban los micros y así nos dimos cuenta que las entradas eran en referencia a X24, yendo de X24.0 hasta X24.7. Después de recopilar esa información, nos mostraron las memorias, los sensores y el programador con los cuales íbamos a sustituir los micros. # de Montura Estrobo Desacelera 26.5 24.7 CCW paro Estación CW 24.5 Paridad LS2 LS1 24.2 24.1 24.0 24.4 24.6 1 LS4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 3 6 Tabla 9.3 Tabla con los diagnósticos de cada uno de los pallets. Gracias a los diagnósticos Ver tabla 9.3 logramos obtener una tabla en donde incluimos las salidas que se accionaban al momento de que la montadura hacia contacto con los micros. La disposición de micros para el carrusel de pallets del CNC es la siguiente: 30 Estas salidas son las que se grabaron en las memorias según la montadura, va de la 1 a la 6, solo el bit de desaceleración se activa por otro sensor, ya que se coloca al principio del pallet para que valla frenando poco a poco y así se puedan activar las salidas sin ningún problema. La salida 24.3 no se tomó en cuenta para grabarla ya que no interviene en nada dentro del proceso. *Cableado de PLC. Cada salida del sensor se conectó en un relevador para que en caso de que existiera un corto no se dañara el PLC y solo se tenga que remplazar el relevador, para las entradas del PLC se conectaron los puertos normalmente abiertos de cada relevador ver figura 9.4, ya que se cierran al momento de que se activa el relevador. Todas estas conexiones se hicieron a 24 volts, tanto entradas como salidas, los relevadores y el PLC se colocaron dentro de un gabinete para protegerlos de polvo, soluble, agua o alguna alteración de conexiones. *Cableado de PLC, sensor y relés. Figura 9.4 Después de hacer toda la conexión del PLC con los relevadores, la fuente y colocarlos en el gabinete, nos dedicamos a quitar del CNC el antiguo sistema de automatización que como ya habíamos comentado, eran una serie de micros y las levas que los activaban, además de quitar el cableado que iba hacia el CNC el cual le daba instrucciones. 31 Al tener la información sobre el momento en el cual se activaban los micros y el tiempo aproximado que duraba activado cada uno, nuestro próximo paso fue hacer el programa del PLC usando el RS-logix 500 que es un software de Allen Bradley para elaborar el programa del PLC y descargarlo. Para el programa etiquetamos las salidas del sensor de 0 a 7, además de usar otro pequeño sensor para la desaceleración. En el sensor de 8 salidas omitimos la salida 6, la cual activa la desaceleración del carrusel, esta salida se la adjudicamos a otro pequeño sensor ya que debe de ser la que se active primero que las demás, para que así pueda reconocer el pallet que pasa por el otro sensor, ya que pasa más lento, el sensor lee e interpreta la información, si es el pallet que se requiere para el proceso que está programado, el pallet se detiene y en el caso de que el pallet no sea el carrusel sigue girando. El diseño del programa no fue tan complejo ya que el sensor activaba 7 entradas al mismo tiempo, pero las salidas variaban, unas se activaban en ese momento y otras eran después de 5, 6 o 4 segundos, es por eso que en el programa se usaron memorias y temporizadores(TON). *Desmontar micros y levas del carrusel. Los micros figura 9.5 se encontraban debajo de la puerta, en forma de escalera, los cables iban por debajo del carrusel y se conectaban a una tablilla. Las levas figura 9.6, estaban ubicadas en la parte frontal de cada uno de los pallets, eran de diferentes tamaños y depende del número de pallet variaban las levas. Figura 9.5. Micros Figura 9.6. Levas. 32 *Instalación y conexión de gabinete en CNC. El gabinete se instaló en la parte de abajo del carrusel v, a un lado el gabinete en el que se conectan las salidas del PLC en la tablilla que va hacia el CNC ver figura 9.7, en esta actividad recibimos ayuda de los paileros, ya que ellos barrenaron y atornillaron los gabinetes, fabricaron la base para el sensor y la instalaron. Para la conexión, se ocuparon las mismas conexiones que usaban los micros así que para conectar no se presentaron dificultades. Cuando ya se empezó con las pruebas, si se presentaron algunos detalles como el tiempo de freno, tiempo de paro, que cada una de las monturas estuviera centrado correctamente, pero se fueron puliendo poco a poco. Figura 9.7. Gabinete instalado debajo del carrusel. 33 X. – Resultados obtenidos. Objetivo Actualizar automatización. Resultado obtenido el sistema Reemplazando de Se actualizo en un 100% el sistema, los con memorias, sensores y PLC. micros por sensores, memorias y PLC. Codificación por medio de memorias, Las memorias se programaron en su totalidad, para que junto con el sensor para que la información grabada sea y el PLC cumplan la función de los interpretada por un sensor, activando micros y las levas. así las salidas en determinado tiempo por medio de un programa del PLC. Reducir en un 50% el gasto en El gasto en mantenimiento se redujo mantenimiento en el carrusel de pallets. gracias al rendimiento de los nuevos componentes. Se cumplió en un 100% Reducir un 60% las horas de paro del Las horas de paro redujeron gracias al carrusel de pallets. desempeño del nuevo sistema de codificación. Cumpliéndose objetivo en un 100% 34 este XI. – Análisis de riesgos. Los riesgos para el proyecto son: Las memorias de lectura y escritura se programan por medio del Handy, el cual no todo el personal de mantenimiento lo sabe utilizar. No todo el personal de mantenimiento sabe programar PLC y podrían mover, desconectar o modificar el programa. Las memorias podrían ensuciarse de grasa o soluble y el sensor podría no reconocerlas. 35 XII. – Conclusiones. En nuestra estadía dentro de las instalaciones de Planta 1, se tuvieron muchas experiencias. Al estar en contacto con todo el personal nos dimos cuenta de que es gente muy capaz, sabe lo que hace y además de que ya cuentan con una gran trayectoria trabajando ahí. Aunque la maquinaria con la que se cuenta varía desde tornos, fresadoras, brochas muy convencionales hasta centros de maquinado con lo último en tecnología, no existen muchos problemas de horas de paro que exceden el estándar, además de que los proveedores también mandan a su personal para apoyar en actividades que se les dificultan al personal. Se obtuvo un aprendizaje de cada uno de los Electro-Mecánicos ya que todos saben cómo hacer bien su trabajo, tienen diferentes puntos de vista, diferentes formas de actuar, pues teníamos varios puntos de vista, para poder guiarnos y resolver las problemáticas que iban surgiendo. 36 XIII – Recomendaciones. Propuestas basadas en evidencia numérica y en los resultados del proyecto. Para un correcto funcionamiento de esta nueva instalación se recomienda: Capacitar a todos los Electro-Mecánicos para que aprendan a usar el Handy, programar las memorias, leer y editar la información que es grabada. Explicarles cómo funciona el proceso que lleva a cabo el PLC y cuáles son las posibles fallas que este pueda tener, que aprendan a modificar el programa o hacer innovaciones. 37 XIV. – Referencias. Manuales. Balluff: Electronic Identification Sistem. (Ed 521) (Diciembre 2009). Neuhausen a.d.F Germany. Balluff: Identificación industrial. (Ed. 0908) (Julio 2010). Neuhausen a.d.F Germany. Allen Bradley. Micrologix 1100 Programmable Controllers. (Ed. 14) (Abril 2007) Milwaukee. EE.UU. Allen Bradley. MicroLogix 1100 Embedded WebServer. (Ed. 14) ( Febrero 2006) Milwaukee. EE.UU. 38