Emprendatario American Chemical I.C.S.A. Informe Ambiental Resumen Proyecto: Ampliación industrial comprende el montaje de 3 procesos de producción Departamento de Montevideo Marzo 2011 Av. Del Libertador 1532 Esc. 801 Tel/fax (598) 2903-11-91 2902-16-24 [email protected] www.eia.com.uy Emprendatario American Chemical I.C.S.A. Informe Ambiental Resumen Proyecto: Ampliación industrial comprende el montaje de 3 procesos de producción Técnico Responsable: Ing. H/S Carlos De María Técnicos Colaboradores: Ing. Silvana Fadul Departamento de Montevideo Marzo 2011 INDICE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS .................................................................................................... 2 2.1 PLANTA DE SULFONACIÓN - LESSREX ....................................................................................... 2 2.1.1 Planta de sulfatación/sulfonación – LESS II .......................................................................... 2 2.1.2 Planta de sulfatación/sulfonación – LESS III ......................................................................... 4 2.2 SERVICIOS GENERALES ........................................................................................................ 8 2.3 ASPECTOS AMBIENTALES A CONSIDERAR ...................................................................... 8 3. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ASPECTOS ....................................................................... 9 3.1 MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ............................................................................ 9 3.1.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos ................................................................... 9 3.1.2 Valoración y Evaluación ...................................................................................................... 10 3.1.3 Medidas de Mitigación y Gestión ......................................................................................... 11 3.1.4 Conclusiones......................................................................................................................... 11 3.2 EMISIONES A LA ATMÓSFERA........................................................................................... 12 3.2.1 Plantas de sulfatación/sulfonación LESS ............................................................................. 12 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.2 Caracterización de la emisión bruta del reactor .......................................................................... 12 Medidas de mitigación previstas en el proyecto ......................................................................... 12 Evaluación .................................................................................................................................. 12 Planta de secado de alcoholes grasos sulfatados ................................................................. 13 3.2.2.1 3.2.2.2 Caracterización de la emisión bruta del reactor .......................................................................... 13 Medidas de mitigación ............................................................................................................... 13 3.2.3 Conclusiones generales de las emisiones a la atmósfera ..................................................... 14 3.3 EMISIONES LÍQUIDAS.......................................................................................................... 14 3.3.1 Plantas de sulfatación/sulfonación LESS ............................................................................. 14 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.2 Caracterización de los efluentes industriales generados y posibles impactos ............................. 14 Valoración y Evaluación ............................................................................................................ 14 Medidas de Mitigación incluidas en el proyecto ........................................................................ 15 Planta de secado de alcoholes grasos sulfatados ................................................................. 15 3.3.2.1 3.3.2.2 Caracterización de los efluentes industriales generados y posibles impactos ............................. 15 Evaluación y medidas de Mitigación.......................................................................................... 16 3.3.3 Conclusiones......................................................................................................................... 16 3.4 RESIDUOS SÓLIDOS ............................................................................................................. 16 3.4.1 Caracterización del factor y posibles impactos .................................................................... 16 3.4.2 Valoración ............................................................................................................................ 18 3.4.3 Pautas de gestión de residuos............................................................................................... 18 3.4.4 Conclusiones......................................................................................................................... 20 3.5 DEMANDA DE SERVICIOS GENERALES ........................................................................... 20 3.5.1 Caracterización del factor .................................................................................................... 20 3.5.2 Valoración y evaluación ....................................................................................................... 20 3.5.3 Medidas de mitigación.......................................................................................................... 21 3.5.4 Conclusiones......................................................................................................................... 21 3.6 RUIDO ...................................................................................................................................... 21 3.6.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos ................................................................. 21 3.6.2 Valoración y Evaluación ...................................................................................................... 22 3.6.3 Conclusiones......................................................................................................................... 22 3.7 TRANSPORTE ......................................................................................................................... 23 3.7.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos ................................................................. 23 3.7.2 Valoración y Evaluación ...................................................................................................... 23 3.7.3 Medidas de mitigación y gestión .......................................................................................... 24 3.7.4 Conclusiones......................................................................................................................... 24 4. CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 25 INDICE DE FIGURAS Figura 1 - Planta general – Desarrollo de obras........................................................................................ 3 Figura 2 - Desarrollo de procesos LESS..................................................................................................... 5 Figura 3 - Desarrollo de proceso FAS ......................................................................................................... 7 Informe Ambiental Resumen 1. American Chemical I.C.S.A. INTRODUCCIÓN La planta de American Chemical opera desde el año 1993 en su ubicación actual sitio en la calle Carlos A. Lopez 5940, con procesos de elaboración de curtientes para el proceso de curtido de cueros y tensoactivos concentrados para la elaboración de detergentes líquidos y en polvo, y shampoos. En el año 2002, con motivo de la ampliación industrial con varias modificaciones incluyendo un nuevo proceso industrial con una planta de sulfonación/sulfatación denominada LESS 1, la empresa gestionó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) la Autorización Ambiental Previa para la globalidad de su planta industrial. Como resultado de dicha gestión la empresa obtuvo la Autorización Ambiental Previa otorgada a través de la Resolución Ministerial N° 70/2002 Posteriormente fue ampliada la capacidad de producción del proceso de sulfonación/sulfatación incorporando entre el 2006 y 2008 las plantas LESS II y LESS III y una planta de secado de alcoholes grasos sulfatados, actualmente en fase de montaje. El presente informe ambiental se elabora para gestionar la ampliación de la Autorización Ambiental Previa correspondiente al aumento de producción del proceso de sulfonación/sulfatación y la incorporación de una etapa complementaria a los mismos, que consiste en un proceso de secado. La evaluación realizada analiza los procesos incorporados y las modificaciones principales inducidas por los mismos. Otros cambios de menor magnitud vinculados con las otras líneas de producción quedan excluidos del presente análisis ambiental. Estudio Ingeniería Ambiental 1 Informe Ambiental Resumen 2. American Chemical I.C.S.A. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS El proyecto de ampliación industrial comprende el montaje de 3 procesos de producción, cuyo desarrollo principal se presenta en un esquema de planta general presentado en la Figura 1. En dicho esquema se presentan tanto las áreas específicas de proceso como áreas vinculadas a los mismos como ser donde se realiza el almacenamiento de materias primas. A continuación se presenta la descripción de los procesos industriales. 2.1 PLANTA DE SULFONACIÓN - LESSREX 2.1.1 Planta de sulfatación/sulfonación – LESS II Se trata de una planta de sulfatación/sulfonación de última generación que presenta un funcionamiento totalmente automatizado y se puede operar con diferentes tipos de materias primas orgánicas. El proceso productivo consiste en la reacción exotérmica del alcohol láurico, alcohol láurico etoxilado o del LAB (lineal alquil benceno), con anhídrido sulfúrico (SO3) en forma gaseosa, obteniéndose Lauril Sulfato de Sodio (de ahora en más LSS), Lauril Eter Sulfato de Sodio (de ahora en más LESS) y ácido Lineal Alquil Benceno Sulfónico (de ahora en más LAS) respectivamente. El montaje de esta planta ha sido adyacente al galpón que contiene los procesos de LESS I, Chemithon y la planta SKID, según se puede apreciar en el gráfico de la página siguiente. El proceso se encuentra a cielo abierto, en un área con pavimento de hormigón de aproximadamente 330 m2. Su capacidad de producción es de 2000 kg/h en la elaboración de LESS y de LAB, o de 2.500 kg/h de lauril sulfato de sodio. El proceso se inicia con la combustión de azufre líquido en un horno en el cual, mediante el ingreso de aire previamente secado, se quema para producir una corriente gaseosa de anhídrido sulfuroso (SO2). El azufre líquido es suministrado desde los servicios generales, bombeado desde la zona de fusión de azufre ubicada en otro sector de la planta industrial. Esta corriente gaseosa que sale del horno rica en SO2 atraviesa un intercambiador radiante dentro del cual se enfría, para ingresar luego en un convertidor de tipo catalítico, que utiliza pentóxido de vanadio como catalizador, donde ocurre la conversión del anhídrido sulfuroso a anhídrido sulfúrico (SO3). A la salida del convertidor, la mezcla de gases es enfriada en dos intercambiadores de calor, quedando en condiciones de ser enviada al reactor donde ocurre la reacción de interés. En el reactor la corriente de gas rica en SO3 podrá hacerse reaccionar con algunas de las materias primas que puede operar la planta (alcoholes o LAB), para formar los productos finales citados anteriormente. El producto final es almacenado en tanques para ser comercializado envasado o a granel. Estudio Ingeniería Ambiental 2 Informe Ambiental Resumen 2.1.2 American Chemical I.C.S.A. Planta de sulfatación/sulfonación – LESS III El proceso de producción de esta planta de sulfatación/sulfonación es idéntico a la planta LESS II. El montaje de esta planta ha sido adyacente al área de montaje de LESS II según se puede apreciar en el gráfico de la página siguiente. El proceso se encuentra a cielo abierto, en un área con pavimento de hormigón de aproximadamente 570 m2, contando con un local de 45 m2 construido con mampostería correspondiente a la sala de control de las plantas LESS II y LESS III. En la Figura de la página siguiente se presenta la zona de desarrollo específica a las plantas LESS II y LESS III. Estudio Ingeniería Ambiental 4 Informe Ambiental Resumen 2.1. American Chemical I.C.S.A. Planta de secado de alcoholes grasos sulfatados Está basada en el secado de la sustancia activa en un evaporador de film descendente y superficie rascada, seguido de enfriamiento en una escamadora y extrusión final para la obtención de agujas. Esta planta de secado tendrá un funcionamiento totalmente automatizado y la capacidad de producir 1.500 kg/h de lauril sulfato de sodio con 95% de materia seca, utilizando como materia prima pasta de alcohol graso sulfatado u otros tensoactivos. Para el montaje de este proceso productivo se ha previsto la construcción de un galpón de 1150 m2 dentro del cual en un sector de aproximadamente 120 m2 de superficie y desarrollada en varios niveles, fue montada la planta de secado. El resto de la superficie será utilizada para almacenamiento de producto terminado. El proceso productivo consta de 3 etapas principales: secado, escamado y extrusado, que se detallan a continuación. La pasta de LSS será conducida al evaporador desde los tanques de almacenamiento ubicados adyacentes a la planta (tanques calefaccionados para conservar la temperatura del producto) por medio de cañerías encamisadas y calefaccionadas. El producto cae del secador en forma continua en una tolva desde donde es conducido hacia la escamadora mediante una rampa móvil. En la escamadora la pasta seca es enfriada, solidificada y es forzada a pasar por el pequeño espacio existente entre los rodillos de la escamadora y se pega a la superficie externa del rodillo más grande. Una cuchilla de plástico remueve el producto seco y frío bajo la forma de escamas irregulares. Luego de esta etapa, el producto ya en escamas es transportado neumáticamente hacia la etapa de extrusión, siendo separado el producto de la corriente de aire en una unidad de ciclónica dotada de filtro de mangas para lograr la mayor eficiencia en la separación. Finalmente el producto puede ser enviado directamente a su envasado como escamas o a ser procesado en la extrusora en la que se obtienen agujas de 1,2 a 1,5 mm de diámetro y de 3 a 5 mm de largo, siendo éste el producto final. En la Figura 3 se presenta el desarrollo de la planta de secado y su ubicación dentro del predio de la planta industrial. Estudio Ingeniería Ambiental 6 Informe Ambiental Resumen 2.2 American Chemical I.C.S.A. SERVICIOS GENERALES Como servicios generales de la planta industrial fueron considerados aquellos que por su característica, son utilizados para el suministro a varios procesos industriales. En el caso del presente emprendimiento algunos de los servicios generales fueron modificados incorporando: Un nuevo generador de vapor, de 4.500 kg/h de capacidad. Un nuevo depósito de azufre, de 1.500 m2 de superficie, incorporando además un fusor de azufre general para toda la planta industrial de características operativas similares a los que existían en la planta industrial. Nuevo transformador para repotenciar la energía contratada para la planta industrial. 2.3 ASPECTOS AMBIENTALES A CONSIDERAR A los efectos del abordaje de la evaluación se procederá a la identificación de los aspectos ambientales principales, entendiendo por tal "cualquier elemento o característica que derive de una actividad del emprendimiento, o de cualquier sustancia o producto utilizado o generado por éste, que pueda producir impactos ambientales". Los aspectos a ser considerados son los siguientes: Manejo de sustancias peligrosas. Emisiones a la atmósfera. Emisiones líquidas. Residuos sólidos. Insumos y servicios requeridos Emisiones sonoras Transporte Estudio Ingeniería Ambiental 8 Informe Ambiental Resumen American Chemical I.C.S.A. 3. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ASPECTOS 3.1 MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS La mayoría de los productos son manejados en forma líquida a granel, donde al momento de la recepción se conectan las cañerías de descarga del camión a las cañerías de bombeo a tanques de almacenamiento. Luego los operadores de las plantas mediante automatismos y controles a distancia operan la alimentación del proceso, y de igual forma se procede con los productos finales obtenidos. De esta forma se logra que el o los operadores de la planta prácticamente no tengan contacto con la o las materias primas y producto final obtenido 3.1.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos La operación de los nuevos procesos incorporados requiere como materias primas principales las siguientes: Alcohol Láurico Etoxilado y sin etoxilar Lineal Alquil Benceno Azufre Soda Nitrógeno (gas licuado) Además de estas materias primas se utilizan en mucha menor cantidad Peróxido de Hidrógeno 50% y Ácido Cítrico. Las materias primas detalladas anteriormente, son las mismas que se utilizaban para la planta LESS 1, incorporando el Alcohol Láurico sin etoxilar como nueva materia prima y el nitrógeno para proteger los alcoholes durante su almacenamiento. Las materias primas utilizadas para estos procesos presentan la siguiente peligrosidad: Producto Alcohol Laurico (AL) Peligrosidad Irritante para la piel Peligroso para el medio ambiente, tóxico para organismos acuáticos Alcohol Laurico Etoxilado Irritante para la piel (ALE) Peligroso para el medio ambiente, tóxico para organismos acuáticos Azufre Sólido inflamable Nitrógeno (gas licuado) No tiene riesgos para el medio ambiente. Asfixiante por desplazamiento de oxígeno en ambientes cerrados. Estudio Ingeniería Ambiental 9 Informe Ambiental Resumen American Chemical I.C.S.A. Producto Peróxido de Hidrógeno 50% Peligrosidad Oxidante fuerte Corrosivo Ácido Cítrico Irritante En la operación de la planta industrial se realizan como actividades principales que manejan sustancias peligrosas las siguientes: transporte de materias primas hasta la planta, manipulación durante el proceso de transformación en nuevos productos y finalmente, transporte en el proceso de comercialización final. En el manejo operativo dentro de la planta industrial se pueden generar pequeñas fugas de producto en áreas de proceso o sitios de almacenamiento de materias primas. Por otra parte, las actividades citadas están ligadas en mayor o menor grado al riesgo de contingencias destacando las siguientes: Derrame de productos peligrosos en estado líquido. Derrame de productos peligrosos en estado sólido. Incendio dentro de la planta industrial Como impactos potenciales más significativos podrán generarse: Introducción de sustancias químicas peligrosas en aguas superficiales o subterráneas Riesgo para la salud 3.1.2 Valoración y Evaluación Dado el tipo de proceso evaluado, los productos químicos que son manejados presentan características similares a los que se manejan en la planta industrial luego del montaje de la primera planta LESS. En tal sentido, se entiende que no se modifica en forma significativa el escenario del tipo contingencias que se puede generar con la situación operativa actual. La ampliación industrial implica el montaje de nuevos tanques en la zona de proceso LESS, un parque de tanques para almacenamiento de ALE, un parque de tanques para almacenamiento de AL, un tanque para almacenamiento de gas licuado Nitrógeno, una nueva playa de acopio de azufre y tanques para almacenamiento de de soda y materia prima para la planta de secado. Dado que algunos de los productos líquidos manejados presentan peligrosidad para el medio acuático, el proyecto prevé en su concepción la construcción de los envallados de contención correspondientes, a los efectos de evitar que en caso de una contingencia con un derrame de importancia los productos químicos puedan alcanzar el suelo o las vías de drenaje. No obstante, el incremento de áreas de almacenamiento aumenta el riesgo de contaminación hacia el agua subterránea, ya que se incrementa el área en la que se manejan productos químicos en la que se puede generar infiltración hacia el subsuelo en caso de pequeñas fugas. Sobre el posible efecto en las aguas subterráneas, los estudios técnicos realizados en la hidrogeología local indican que las corrientes de flujo subterráneo en el predio industrial van hacia el arroyo Miguelete descargando en dicho curso, por lo cual se Estudio Ingeniería Ambiental 10 Informe Ambiental Resumen American Chemical I.C.S.A. descarta un impacto negativo en el uso del recurso agua subterránea en la zona. La planta tiene sus propios pozos en la planta industrial de los cuales extrae agua para proceso, y al presente se mantiene una rutina de control de calidad de agua tanto en pozos de la empresa como en otros pozos de la zona. Los riesgos de contaminación evaluados pueden ser controlados a través de adecuados planes de mantenimiento preventivo y correctivo que eviten la presencia de fugas menores dentro de los sistemas de contención para derrames, así como el la adecuada conservación de dichas estructuras de contención. En cuanto a los riesgos sobre la salud, la empresa dispone de fichas de seguridad de los productos y se maneja un sistema de etiquetado e identificación de tanques, procedimientos estos que se encuentran definidos dentro del plan de gestión ambiental. Con respecto al nitrógeno gas, el mismo puede generar riesgos para la salud principalmente en áreas cerradas, donde su fuga podría desplazar el aire generando atmósferas con bajo contenido de oxígeno, situación que ha sido contemplada previendo su instalación segura dentro de un área abierta bien ventilada. 3.1.3 Medidas de Mitigación y Gestión El emprendimiento contempla como medidas de mitigación las siguientes: Los nuevos parques de tanques construidos presentan envallado de contención perimetral con pavimento de hormigón, y dispondrán de detectores de nivel. El área de proceso dispone de regueras para el manejo de agua pluvial y el control de pequeñas fugas, que conducen el agua hacia el sistema de tratamiento o almacenamiento (reservorio de agua pluvial) En la planta se identifican los productos peligrosos con el pictograma de riesgo correspondiente, así como se acondicionan los vehículos de transporte con pictogramas, rotulo de riesgo y ficha de seguridad correspondiente. Toda el agua de lluvia sobre áreas de almacenamiento de materias primas es captada y enviada hacia el sistema de almacenamiento de agua para su tratamiento o recuperación en procesos. En cuanto a la gestión ambiental, la empresa dispone de un Plan de Gestión Ambiental en el cual se detallan las medidas para el manejo seguro de productos químicos en la planta industrial y la acción en caso de contingencias. 3.1.4 Conclusiones Los procesos incorporados no generan cambios significativos en el tipo de contingencia ya identificada en la planta industrial para la cual se dispone en el Plan de Gestión Ambiental de las medidas de Contingencia correspondientes. Al respecto, el proyecto ha previsto la construcción de envallados de contención para mitigar contingencias de derrames importantes en el almacenamiento dentro del área industrial y medidas de gestión para prevenir contingencias en el transporte. Estudio Ingeniería Ambiental 11 Informe Ambiental Resumen 3.2 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 3.2.1 Plantas de sulfatación/sulfonación LESS American Chemical I.C.S.A. 3.2.1.1 Caracterización de la emisión bruta del reactor Los posibles contaminantes emitidos en la operación de estas plantas son anhídrido sulfuroso (SO2), niebla ácida bajo la forma de anhídrido sulfúrico (SO3) y aerosol orgánico. En cuanto a la emisión bruta dentro de la corriente de gas lo más significativos son el contenido de gases con azufre, por lo cual como impactos potenciales más significativos se identifican los siguientes: Cambio en la calidad del aire por la emisión de anhídrido sulfuroso Cambio en la calidad del aire por emisión de anhídrido sulfúrico. 3.2.1.2 Medidas de mitigación previstas en el proyecto Con el objetivo de minimizar las emisiones gaseosas, estas plantas poseen los siguientes sistemas de tratamiento que operan en serie: Precipitador electrostático, donde se capturan con altísima eficiencia las gotas de aerosol orgánico y niebla ácida que hayan sido arrastradas por la corriente gaseosa. Lavador de gases, que utiliza como líquido de lavado una solución acuosa de soda cáustica, capturando el anhídrido sulfuroso remanente. Finalmente, los gases son expulsados por una chimenea que dispone del punto de muestreo con plataforma para realizar el control de emisiones. 3.2.1.3 Evaluación Para la evaluación de los impactos derivados de las emisiones gaseosas se aplicará el criterio de verificación de valores de emisión de las plantas con guías de referencia internacionales habiendo considerado valores bastante restrictivos: 30 mg/Nm3 para el SO2 y 100 mg/Nm3 para niebla ácida, valores estos son cumplidos por la planta según especificación de fabricante y la experiencia operativa obtenida a través de los estudios de emisiones. Efecto acumulativo de la emisión de SO2 Las nuevas plantas de sulfonación significan una carga de emisión adicional para el entorno de compuestos de azufre. Actualmente, la planta industrial tiene un conjunto de emisiones con dióxido de azufre: proceso de reducción inorgánica, planta LESS 1 y calderas de generación de vapor. Para evaluar el efecto sobre el entorno de esta emisión se ha utilizado el modelo de dispersión atmosférica de EPA, el modelo SCREEN 3 que permite simular escenarios de máximas concentraciones en las peores condiciones atmosféricas de dispersión. Acorde al flujo másico emitido, se generaría en la peor condición de dispersión un incremento de la concentración de SO2 en 4,4 µg/Nm3. Considerando que la referencia de calidad de aire definida en GESTA aire para el SO2 corresponde a 60 µg/Nm3 como media anual y 125 µg/Nm³ como percentil 95 de las muestras tomadas, el valor de aporte incremental corresponde al 7,5% del valor de referencia medio anual y el 3,5% del valor de guía percentil 95. Por consiguiente no se considera relevantes los cambios en la calidad del aire por la emisión incremental de SO2. Estudio Ingeniería Ambiental 12 Informe Ambiental Resumen 3.2.2 American Chemical I.C.S.A. Planta de secado de alcoholes grasos sulfatados 3.2.2.1 Caracterización de la emisión bruta del reactor Los posibles contaminantes emitidos en la operación de esta planta son aerosol y polvo orgánico, y como impacto más significativo se identifica el siguiente: Cambio en la calidad del aire por emisión de polvo. 3.2.2.2 Medidas de mitigación Con el objetivo de minimizar las emisiones gaseosas, la planta contará con los siguientes sistemas de tratamiento: Lavador de gases tipo scrubber, que lava los vapores que salen del secador para retener la sustancia activa, seguido de un ciclón cuyo propósito es retirar la mayor cantidad posible de agua a los vapores que se emiten por la chimenea. Unidad ciclónica con filtro de mangas en la línea de transporte neumático de producto para su separación y filtrado del aire de descarga. Una unidad de separación de polvo de las captaciones en campanas, transportadores, tolvas y línea de envasado, compuesta de una unidad de filtro de mangas con el correspondiente ventiladores de aspiración. Evaluación Con respecto a las guías de referencia para la emisión de polvo se ha considerado mantener el límite de emisión que fuera definido para otros procesos de la planta: PARÁMETRO Material particulado LÍMITE DM 12/07/90 (mg/Nm3) 50 Con la tecnología de tratamiento definida, en especial los filtros mangas, acorde a los criterios definidos por el proveedor de la planta, el efluente gaseoso cumplirá con la guía de referencia citada anteriormente. Estudio del impacto acumulativo de la emisión de polvo En la planta industrial actualmente opera una línea de producción de curtientes con un proceso de secado en el cual se genera la emisión de polvo. A los efectos de evaluar el incremento de emisión se tomará la hipótesis operativa para el proceso de secado de la planta FAS correspondiente al límite de emisión definido, escenario en el cual la emisión diaria de polvo alcanzará los 5,8 Kg/día, significando un incremento aproximado al 15% en la emisión actual de polvo en la planta industrial. Por otra parte, si se consideran datos de especificación del fabricante, la emisión de polvo estaría en torno a los 2 kg/día, con 5,8 % de la emisión actual. Si se analiza el aporte de polvo al ambiente mediante una simulación con el modelo SCREEN, en la peor condición de dispersión atmosférica, se generaría un incremento en el ambiente de 14,5 µg/Nm3. Si este valor de concentración máxima se adiciona al máximo valor de polvo medido en el semestre anterior, en el punto de monitoreo actual la concentración de polvo alcanzaría los 160,5 µg/Nm³, valor por debajo del límite máximo definido en la normativa de referencia de GESTA Aire para material particulado. Estudio Ingeniería Ambiental 13 Informe Ambiental Resumen 3.2.3 American Chemical I.C.S.A. Conclusiones generales de las emisiones a la atmósfera En función de la evaluación realizada se desprende que la carga másica de SO2 emitida por las plantas LESS II y III no generarán cambios de calidad de aire significativos para el entorno circundante. Estos procesos disponen de los equipos de tratamiento adecuados para bajar la carga bruta a valores adecuados para su descarga a la atmósfera. En cuanto a la emisión de polvo de la planta de secado, el incremento de la emisión másica de polvo al ambiente será aproximadamente un 15 % más de los que emite actualmente en el proceso de de secado de licor de cromo, y el incremento máximo de concentración proyectado con un modelo SCREEN permite concluir que no se superarán los máximos definidos en GESTA aire, generándose si un incremento en los valores medios anuales. Para el seguimiento de la calidad del aire la empresa dispone ya de un equipo de control de Partículas Suspendidas Totales en el aire ambiente (muestreador HiVol) que permitirá evaluar la incidencia en la calidad del aire del nuevo proceso de secado. 3.3 EMISIONES LÍQUIDAS 3.3.1 Plantas de sulfatación/sulfonación LESS 3.3.1.1 Caracterización de los efluentes industriales generados y posibles impactos El proceso productivo se basa en la reacción gas-líquido en un reactor por lo cual no requiere de grandes volúmenes de agua que se puedan transformar en efluentes líquidos. Como efluentes líquidos asociados a este proceso industrial se tienen los siguientes: Purga del lavador de gases. Agua de funcionamiento de las bombas de vacío utilizadas en las etapas de neutralización y desaireado producto. Aguan condensada en sistema de vacío de los neutralizadores. Aguas pluviales, fugas y lavado de pisos. Estos efluentes presentan como contaminante principal carga orgánica, detergentes y bajas cantidades de 1-4 dioxano, compuesto este último potencialmente cancerígeno. En caso que estos efluentes fueran gestionados en forma inadecuada podrían originarse los siguientes impactos: Contaminación con productos químicos y/o contaminación orgánica en aguas subterráneas, aguas superficiales y/o en suelos (productos mayormente biodegradables). 3.3.1.2 Valoración y Evaluación En el montaje de los procesos y su operación se han definido pautas de manejo específicas para el conjunto de efluentes identificados en el proceso industrial. A continuación se presenta la gestión de los efluentes de proceso industrial de las plantas LESS. El efluente principal formado por la purga continua en el lavador de gases así como el agua de funcionamiento de la bomba de vacío y el agua condensada en el sistema de Estudio Ingeniería Ambiental 14 Informe Ambiental Resumen American Chemical I.C.S.A. vacío de los neutralizadores, son enviados a la línea general de efluentes orgánicos de la planta. El agua de lavado que se genera en ocasiones de mantenimientos o para lavar pequeños derrame de producto en el área de proceso, a través de regueras son captadas y conducidas al sistema de efluentes orgánico. El agua pluvial sobre el área de proceso se gestiona en forma similar al resto del agua pluvial de la planta industrial, enviando la misma hacia el reservorio de almacenamiento. La gestión final de los efluentes se realiza en el sistema de tratamiento orgánico de la planta industrial. Acorde a la cuantificación del caudal de efluentes generados en las plantas LESS II y LESS III, el mismo significa un incremento de caudal para el sistema de tratamiento del 3,3%, lo cual no se considera significativo. Para cumplir con los parámetros de vertido de efluente y contribuir con la mejora de calidad del arroyo Miguelete, la empresa ha ejecutando una obra de bombeo y tubería de impulsión que permitirá disponer los efluentes industriales en la red de alcantarillado municipal (punto acordado con la IMM). 3.3.1.3 Medidas de Mitigación incluidas en el proyecto Las medidas de mitigación para evitar los impactos citados anteriormente se encuentran definidas en el proyecto industrial y en las pautas de gestión definidas. Las mismas consisten en: Montaje del proceso industrial en un área con pavimentación de hormigón. Sistema de manejo de efluentes: comprende un sistema de captación y conducción de aguas de purgas del lavador de gases, regueras en área de proceso para captar posibles fugas, aguas de lavado y el agua pluvial, y la conducción hacia el sistema de tratamiento orgánico (sistema combinado por gravedad y bombeo). Tanques de almacenamiento para líquidos que serán gestionados como residuos, según se detalla en los capítulos siguientes (purgas de precipitador electrostático) 3.3.2 Planta de secado de alcoholes grasos sulfatados 3.3.2.1 Caracterización de los efluentes industriales generados y posibles impactos En la operación del sistema de lavado de gases se genera la condensación de la humedad que lleva el gas que se extrae del secador. Este efecto genera que aumente el nivel de agua en el tanque de agua de lavado, siendo necesario realizar extracciones periódicas para mantener el nivel de trabajo en esta unidad. Por otra parte, en las paradas de la planta se requiere realizar el lavado del reactor, lo que genera un efluente que contiene básicamente solución de lauril sulfato de sodio y carbonato de sodio. El contaminante principal presente en este efluente es detergente. En caso que fuera dispuesto en el ambiente en forma arbitraria sin tratamiento alguno, podrían originarse los siguientes impactos: Contaminación con detergentes en aguas subterráneas o aguas superficiales y en suelos. Estudio Ingeniería Ambiental 15 Informe Ambiental Resumen American Chemical I.C.S.A. 3.3.2.2 Evaluación y medidas de Mitigación La mitigación de la generación de efluente que se genera durante la operación de la planta, consta de un sistema de conducción y almacenamiento para el mismo, ya que se plantea como gestión su reutilización en forma continua en los procesos de producción de la planta LESS. Este efluente está compuesto por agua con trazas de alcoholes grasos sulfatados, por lo cual su composición admite que se incorpore al proceso en la etapa de producción de la pasta de LSS y/o LESS. A tales efectos está previsto disponer de un área de almacenamiento debidamente acondicionada con pavimento de hormigón y envallado perimetral, donde serán ubicados los tanques de almacenamiento. El efluente del lavado del reactor será enviado hacia el sistema de tratamiento de efluentes para su tratamiento y disposición final. 3.3.3 Conclusiones El emprendimiento cuenta con las medidas de mitigación y gestión adecuadas para prevenir la contaminación derivada del manejo de estos efluentes líquidos. Los efluentes de la planta de secado serán reutilizados en el proceso productivo de la planta industrial, y los efluentes que no son recuperados (generados en plantas LESS y FAS) serán enviados al sistema de tratamiento, para su acondicionamiento y vertido final. 3.4 RESIDUOS SÓLIDOS 3.4.1 Caracterización del factor y posibles impactos Dado el tipo de planta industrial que ha sido montada, la tipología de residuos será similar a los que se generaban en la planta anteriormente, aumentando si el volumen de generación. En el proceso industrial se pueden generar residuos en 3 instancias diferentes, operación, mantenimiento y etapas de arranques o paradas de planta. Los residuos sólidos generados en los procesos analizados son los siguientes: Residuos en plantas de sulfonación/sulfatación Identificación del residuo Descripción Contenedores de plástico rotos Material del envase con restos de materia prima o producto terminado del proceso de envasado Bolsones de plastillera y polietileno que estuvieron en contacto con azufre Material del embalaje con restos de azufre Envases de plástico tipo flexitank para contener Material del embalaje con restos de materia prima 28 ton de Lineal Alquil Benceno (Lineal Alquil Benceno) Escoria generada en el fusor de azufre Estudio Ingeniería Ambiental La composición de este residuo es variable. Los componentes son: Azufre (50 %), cenizas, sustancias bituminosas, impurezas que se separan de la fusión de la materia prima utilizada en el proceso 16 Informe Ambiental Resumen American Chemical I.C.S.A. Identificación del residuo Descripción Catalizador con base de pentóxido de vanadio Mezcla de sales de vanadio, cristobalita y sílice amorfa Sílica gel de los lechos de secado Producto agotado Pasta ácida proveniente de la limpieza de los tanques de almacenamiento La composición de este residuo es variable. Los componentes del mismo son: ácido sulfúrico, ácido lineal alquil benceno sulfónico Purga precipitador electrostático La composición de este residuo es variable. Los componentes son: ácido sulfúrico, alcohol láurico (etoxilado o no), 1,4-dioxano La composición de este residuo es variable. Los Mezcla ácida generada en arranques, paradas componentes son: ácido sulfúrico, alcohol graso y cambio de materia prima en planta trabajando sulfatado (etoxilado o no), alcohol láurico con ALE (etoxilado o no), lineal alquil benceno, 1,4-dioxano. Residuos en plantas de secado Esta planta está aún en proceso de montaje por lo cual no se dispone de información específica de la generación de residuos. El proceso en condición de régimen no genera residuos, citando en la tabla siguiente residuos potenciales que se podrían generar en su operación. Identificación del residuo Descripción Descarte de bolsas de envasado Bolsas de papel laminado con PE. Descarte de bolsones de envasado Bolsones de PP tramado. Producto fuera de especificación/parada/ arranque de la planta de secado Básicamente, lauril sulfato de sodio. Barro generado en el proceso de limpieza del reactor. Básicamente, lauril sulfato de sodio. Como impactos potenciales asociados a la generación de residuos sólidos en las plantas LESS y la planta de secado de LSS se tienen los siguientes: Generación de residuos sólidos peligrosos (específico a las plantas LESS) Sobrecarga en el sistema de recolección de residuos Estudio Ingeniería Ambiental 17 Informe Ambiental Resumen 3.4.2 American Chemical I.C.S.A. Valoración La tipología de residuos generados es similar a los generados en la planta industrial con el proceso LESS 1, por lo cual se entiende que no agrega complejidad adicional en su manejo, más allá de la sobrecarga en la gestión interna dentro de la planta industrial. La mayor parte de las materias primas para estas plantas continúan recibiéndose a granel, hecho que contribuye a minimizar la generación de residuos. De los residuos generados, parte de los mismos se pueden acondicionar y transformar en residuos que son admitidos en el relleno sanitario de la IM de Montevideo, y otros, dada sus características fisicoquímicas requiere que sean acondicionados previo a su disposición. Un grupo de residuos por sus características de peligrosidad no admite su disposición en los sitios de disposición final existentes, por lo cual son acopiados en la planta industrial. Para el acondicionamiento de residuos, según su tipología, la empresa ha procedido a las siguientes pautas: Acondicionamiento en la propia planta industrial por parte de la empresa. Contratación de empresas especialistas en la gestión de residuos sólidos, para su acondicionamiento y disposición final en el relleno municipal. La gestión de transporte de los residuos industriales se realiza mediante la contratación de empresas transportistas privadas y con camiones propios de la empresa. La pauta de gestión definida por la empresa para el manejo de residuos es que los mismos sean almacenados en recipientes adecuados para su manejo y posteriormente acopiados en áreas techadas o en áreas a cielo abierto siempre que las mismas dispongan de pavimentación de hormigón y de sistemas de control de fugas y aguas de origen pluvial. 3.4.3 Pautas de gestión de residuos Los residuos sólidos generados en la operación de este tipo de proceso industrial se gestionan según se detalla en la tabla siguiente: Identificación Pre-tratamiento en planta Contenedores de Lavado en Planta plástico rotos Forma de almacenamiento en planta Destino final Estibado Reciclado Bolsones de plastillera y polietileno que estuvieron en contacto con azufre Secado y remoción de partículas de azufre adheridas al material del envase. Enfardado Relleno sanitario IMM Envase de plástico tipo flexitank para contener 28 ton de Lineal Alquil Benceno Escurrido, corte y colocación de flejes. Estibado Reciclado Estudio Ingeniería Ambiental 18 Informe Ambiental Resumen Identificación Escoria generada en el fusor de azufre Pre-tratamiento en planta No aplica American Chemical I.C.S.A. Forma de almacenamiento en planta A granel en la playa de la materia prima Destino final Reciclado Catalizador con base a pentóxido No aplica de vanadio Envases Acopio en planta Silicagel de los No aplica lechos de secado Envases Acopio en planta Envases Tratamiento por empresas especializadas para su disposición final Envases Tratamiento por empresas especializadas para su disposición final Envases Tratamiento por empresas especializadas para su disposición final Acondicionamiento en planta - Relleno sanitario IMM Producto fuera de especificación de la planta de secado A definir según características del producto - A definir según características del producto Barro del lavado de reactor en paradas de la planta A definir según características del producto - A definir según características del producto Pasta ácida de la limpieza de los No aplica tanques de almacenamiento Purga precipitador electrostático No aplica Mezcla ácida generada en arranques, paradas y No aplica cambio de materia prima en planta trabajando con ALE Descarte de bolsas de envasado en secado Para los residuos definidos como fuera de especificación en la planta de secado, su gestión dependerá de las características del mismo, pudiendo retornarse al proceso o ser manejados como residuos. Sus pautas de gestión serán definidas al momento de su generación según sus propiedades. Estudio Ingeniería Ambiental 19 Informe Ambiental Resumen 3.4.4 American Chemical I.C.S.A. Conclusiones Los procesos incorporados generan residuos de características similares a los que ya se generaban, recargando la gestión interna dentro de la planta industrial. Las pautas de gestión responden a los criterios definidos en el Plan de Gestión Ambiental global de la planta industrial. Siguiendo pautas adecuadas de almacenamiento para los residuos más complejos se entiende que no se generarán impactos sobre el entorno por este aspecto. 3.5 DEMANDA DE SERVICIOS GENERALES 3.5.1 Caracterización del factor El funcionamiento de estas tres plantas demanda un aumento en el suministro de energía eléctrica, vapor y combustible, así como el de materias primas como el azufre y agua tanto de perforaciones como del servicio de OSE. El análisis de demandas de agua y de azufre fue considerado dentro de servicios generales dado que así está considerado en la gestión ambiental, por ser común su utilización a varios procesos de la planta industrial. Con respecto a la energía eléctrica, el aumento en el consumo por LESS II y LESS III es de 650 Kw, mientras que el consumo estimado de la planta de secado es de 170 Kw. La demanda de vapor de LESS II y LESS III, es de 450 kg/h cada una, y la de la planta de secado 500 kg/h. En total se incrementó el consumo de vapor en 1450 kg/h, con el consiguiente incremento de consumo de combustible para su generación. En cuanto a los consumos de agua y azufre, la demanda de agua alcanzará aproximadamente los 850 m3/mes y la de azufre 450 ton/mes. 3.5.2 Valoración y evaluación Con respecto a la energía eléctrica, el incremento de consumo generado por los 3 nuevos procesos significará un incremento en la potencia de consumo de un 50%. Para abastecer la demanda incremental de energía la empresa podría aumentó la potencia contratada con UTE, llevando la misma a una potencia actual de 1.500 Kw El incremento de suministro de energía por parte de UTE no demandó obras eléctricas externas fuera del predio industrial por parte de dicho organismo, siendo necesario solo la construcción de un centro de potencia dentro de la planta industrial. Respecto al consumo de agua, en el escenario operativo de la planta previo a las ampliaciones realizadas, el consumo de agua global estaba en el entorno de los 100 m³/día, siendo la mayor parte del suministro realizado con agua de perforaciones. Con la incorporación de las nuevas plantas LESS II y III y los datos de consumo proyectados en cada proceso (ver tabla anterior), el incremento máximo alcanzaría los 27 m³/día de agua, que acorde al tipo de calidad requerida es suministrada a través del servicio de OSE. A los efectos de una evaluación cualitativa, considerando una dotación de abastecimiento de agua para viviendas de 100 L/día por persona, el incremento de agua consumida equivale al de aproximadamente 270 personas, lo que podría considerarse equivalente al consumo de 60 familias, 3 edificios en una zona urbana. No fueron requeridas obras adicionales para abastecer este incremento de consumo de la red de OSE. Estudio Ingeniería Ambiental 20 Informe Ambiental Resumen American Chemical I.C.S.A. Con relación a la generación de vapor, para cubrir la demanda de vapor requerida se dispone del sistema de recuperación de vapor en el proceso RI con una capacidad instalada de 700 kg/h, habiéndose incorporado un nuevo generador de vapor con una capacidad total de 4.000 kg/h, contando con otro generador de vapor de respaldo. Acorde a los consumos de vapor de las plantas nuevas, la generación de vapor implicará un consumo de combustible de 120 kg/h de fueloil. Como forma de hacer una analogía sobre el consumo de vapor de estas plantas se comparará la misma con un generador de vapor utilizado en calefacción domiciliaria. Para el calefaccionamiento en edificios se puede considerar que a capacidad plena (días más fríos de invierno) el consumo puede alcanzar los 20 L/día por unidad habitacional de tamaño medio a grande, lo que significaría 1L/h. En tal escenario, el consumo de fueloil en la industria equivaldría aproximadamente a 120 unidades habitacionales, o sea 6 edificios aproximadamente. Dado el bajo porte de la unidad de generación de vapor la misma no será objeto de una evaluación específica. En cuanto al consumo de azufre, la operación de las plantas LESS elevo en un 200 % el consumo de esta materia prima. La gestión específica al acopio de esta materia prima fue descripta en el capítulo de gestión de productos peligrosos. Para su manejo se incrementó el área de almacenamiento llevando la playa de acopio a una superficie de 1.500 m2 y se construyó una fosa de azufre común para varios procesos industriales que requieren de esta materia prima, distribuyendo el azufre líquido hacia los puntos de consumo por medio de tuberías calefaccionadas. 3.5.3 Medidas de mitigación Con respecto al aumento de la demanda de servicios, las empresas suministradoras han podido dar respuesta a la demanda requerida sin realizar modificaciones en sus líneas de distribución, habiéndose realizado solo obras dentro de la planta industrial. En cuanto al manejo del azufre, se ha previsto que la nueva zona de acopio disponga de los elementos de captación superficial para conducir el agua pluvial sobre la misma hacia el sistema de almacenamiento de aguas de lluvia para su tratamiento posterior. 3.5.4 Conclusiones No se han registrado impactos negativos por el incremento de consumo de energía y agua del servicio de abastecimiento de UTE y OSE respectivamente. Se ha incorporado como servicios generales el manejo del azufre con un área centralizada para su manejo, previendo el proyecto que el sistema de drenaje de agua pluvial de esta zona esté conectado hacia el sistema de gestión de efluentes industriales para su tratamiento. 3.6 RUIDO 3.6.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos El montaje de nuevos procesos industriales está asociado a la operación de nuevas fuentes de emisión sonora. Las fuentes de mayor nivel de ruido son los equipos sopladores los que se encuentran instalados en una cabina aislada, fuera de la cual, en torno a la ubicación de los ventiladores que aspiran aire del exterior, el nivel sonoro alcanza los 96 dB(A). Estudio Ingeniería Ambiental 21 Informe Ambiental Resumen American Chemical I.C.S.A. Otra zona con nivel de ruido elevado es el entorno de la zona de proceso, donde el conjunto de equipos generan un nivel sonoro aproximado a los 86 dB(A). Los impactos que se podrían generar debido a este aspecto son los siguientes: Afectación a la salud del personal de planta. Molestias a vecinos por aumento del ruido local. 3.6.2 Valoración y Evaluación Los niveles sonoros medidos dentro del área industrial de trabajo son elevados si se considera la normativa de ruido para ambiente laboral, por lo cual dichas zonas son categorizadas como de obligatoriedad de uso de protección auditiva cuando se ingresa a las mismas. Con respecto a las molestias a los vecinos nos encontramos en un entorno predominantemente industrial, estando el vecino más cercano a más de 400 m de distancia. Fueron realizadas mediciones de ruido con la operación específica de las plantas LESS, encontrando que el nivel sonoro en el frente industrial a C. A Lopez, a 135 m aproximadamente de la fuente, encontrando valores de 52,8 dB(A) en uno de los puntos y 53,9 dB(A) en el otro. Tales valores concuerdan con los proyectados con un modelo de propagación de ruido de tipo fuente hemiesférica a partir de los valores de fuente de las plantas LESS. Si consideramos el marco operativo global para la planta industrial, entrarán otras fuentes como los procesos RI-RO y planta de Secado NIRO. Según información generada por controles de ruido realizados por la empresa, en la zona de RI-RO el nivel sonoro está en torno a los 76 dB(A), y en el interior del galpón de secado en 93 dB(A). El ruido interior en la planta de secado, considerando una atenuación de 15 dB(A) por el efecto del cerramiento del galpón, estaría en 78 dB(A) en el exterior, adoptando un valor similar para la nueva planta de secado. Siguiendo un criterio de acumulación de fuentes, el nivel sonoro a considerar para la propagación sería el de la fuente más ruidosa, en el exterior de la sala de sopladores de la planta LESS, más el efecto de las otras dos fuentes de ruido, lo que significaría una fuente equivalente de 99 dB(A). Proyectando este nivel sonoro hacia el exterior de la planta industrial, a 400 m de la planta se espera encontrar un nivel de ruido de 47 dB(A). Si se considera la zona como urbana próxima a industrias, el efecto de ruido nocturno por trabajo las 24 horas en la planta industrial, y la exposición previa al ruido industrial que se tiene en la zona, el nivel sonoro admisible para el entorno sería de 55 dB(A), valor que según las condiciones de propagación adoptadas se alcanzará a los 280 m de la planta industrial. Considerando que la vivienda más cercana está a más de 400 m de la planta se concluye que no se generarán molestias por ruidos dado el incremento de actividad industrial. 3.6.3 Conclusiones En función de la evaluación de ruido realizada se concluye que no se esperan cambios significativos en el entorno por la incorporación de los nuevos procesos industriales, considerando que a 280 m ya se alcanzarán valores adecuados siguiendo el criterio adoptado de la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, y que la vivienda residencial más cercana está a más de 400 m de distancia. Estudio Ingeniería Ambiental 22 Informe Ambiental Resumen 3.7 TRANSPORTE 3.7.1 Caracterización del aspecto y posibles impactos American Chemical I.C.S.A. El montaje de los nuevos procesos significó un aumento de producción con el correspondiente incremente en la demanda de materia prima y expedición de producto terminado. Por tanto la operación de la planta induce tránsito pesado en su entorno, principalmente por Cno. C. A. López que es la vía de tránsito obligada para el acceso a la planta, ya sea desde Avda. de las Instrucciones o Avda. Garzón. Los impactos asociados a este aspecto son los siguientes: Aumento del tránsito pesado en la zona. Incremento del riesgo de accidentes de tránsito 3.7.2 Valoración y Evaluación Se analizará un escenario de producción con una planta destinada a la producción de LESS y la otra con producción de LSS, cuya producción estará vinculada con la planta de secado. El aumento de producción entre ambas plantas podría alcanzar los 4.200 kg/h, significando un incremento en la recepción de materia prima orgánica, azufre y soda. El consumo máximo de materia prima orgánica para la operación de las plantas alcanzará los 1630 ton/mes, y si se considera el transporte en contenedores flexibles de 20 ton de capacidad, la llegada de esta materia prima significa el movimiento de 82 camiones al mes. El consumo de azufre será de 220 ton mes, correspondiente a 8 camiones de 30 toneladas, materia prima que llega en conjunto con el resto del azufre para la planta industrial, dado que llega a granel vía marítima a granel. El consumo de soda se estima en torno a 540 ton mensuales y es recibida a granel en camiones cisterna con una carga promedio de 20 ton de capacidad, con lo cual se tendría un flujo de 27 camiones mes para el transporte de esta materia prima. En función de los datos anteriores, se estima un flujo máximo promedio 4 camiones día para la recepción de materia prima, los que podrán tener picos aún mayores en caso que la entrada sea vía marítima. Con respecto a la expedición de producto final, considerando la salida en camiones de 28 ton, la producción mensual aproximada a las 120 ton significará un incremento de tránsito promedio de 4 camiones/día. Por consiguiente, recepción de materia prima y expedición de producto terminado significará aproximadamente un flujo promedio de 8 camiones por día. Según datos de movimiento vehicular en la planta industrial en el año 2002, información recabada para el primer informe ambiental elaborado para la globalidad de la planta industrial, se tenía un flujo de 49 camiones día. Por consiguiente, el incremento productivo específico a la operativa de estos procesos de producción significará un incremento aproximado del 16% del flujo de camiones del año 2002. Estudio Ingeniería Ambiental 23 Informe Ambiental Resumen American Chemical I.C.S.A. La calle Camino Carlos A. Lopez ha sido acondicionada por la Intendencia de Montevideo colocando como capa de rodadura carpeta asfáltica, en virtud del alto tránsito que disponía esta vía de tránsito muy utilizada por el transporte de carga para el movimiento desde Ruta 8 hacia Ruta 5, lo que le confiere condiciones mucho más favorables para el tránsito que en el año 2002 donde tenía tramos con pavimentación de tipo granular. El flujo de transito pesado en la zona se ha visto modificado recientemente con la entrada en operación del anillo colector perimetral, que pasa próximo a la planta industrial, al norte de la misma, el cual interconecta Ruta Interbalnearia, Ruta 8 y Ruta 5, descongestionando el tránsito pesado por el interior de la ciudad. Esta obra se estima que repercutirá en forma positiva bajando la carga de tránsito por C. A. López, y podrá ser utilizada además por el transporte de carga vinculado a la planta industrial. Con respecto al incremento del riesgo de accidentes, en la tabla siguiente se presentan los datos de registros de contingencias en transporte en la red vial, que fueran informadas en el informe de desempeño en el programa de cuidado responsable del medio ambiente de ASIQUR: Año Contingencias 2001 0 2002 S/D 2003 0 2004 0 2005 1 2006 0 2007 1 2008 0 De los datos disponibles, del año 2006 a la fecha se puede considerar que no se ha registrado un incremento significativo en los accidentes de tránsito con transporte de carga. 3.7.3 Medidas de mitigación y gestión Como forma de prevención la empresa ha llevado una política de capacitación y concientización de los choferes que operan con el transporte de productos químicos. 3.7.4 Conclusiones El proyecto ha inducido un tránsito pesado con productos químicos estimado en un promedio mensual de 9 camiones por día. Tal incremento generado no ha significado cambios en la accidentabilidad del transporte de carga vinculado a la empresa, según los datos registrados hasta el año 2008 (último informe anual de desempeño), descartando por tanto impactos significativos por este aspecto. Estudio Ingeniería Ambiental 24 Informe Ambiental Resumen 4. American Chemical I.C.S.A. CONCLUSIONES Fue realizada una evaluación ambiental específica a la operación de 3 nuevos procesos industriales, identificando los aspectos ambientales principales relacionados a cada uno de ellos procediendo a la identificación de impactos, su evaluación y análisis de las medidas de mitigación previstas en el proyecto. Dos de los procesos evaluados fueron montados a partir del año 2006 y actualmente están en operación, por lo cual se ha podido realizar una evaluación real de su operación en lo que respecta a emisiones líquidas, gaseosas y generación de residuos. La empresa cuenta con un manual de gestión ambiental para la globalidad de la planta industrial, al cual fue incorporada la gestión de los 3 nuevos procesos, con procedimientos específicos para los principales aspectos ambientales asociados a la operativa industrial. De la evaluación realizada se entiende que las condiciones de operación industrial con los nuevos procesos no generarán impactos significativos sobre el ambiente, en la medida que el mismo se desarrolle y opere acorde a las pautas previstas en la presente evaluación ambiental. Estudio Ingeniería Ambiental 25