Tarea 2: Simulación Littlefield Curso: IN4704 Profesor: Marcelo Olivares Integrantes: Ignacio Canales Diego Granger Matías Hernández Fecha: Martes 16 de Octubre 2012 Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Ingeniería Industrial Informe N°2 Gestión de Operaciones II 1 Metodología Para el análisis de la demanda, inventario, utilización, contrato y políticas de atención dentro de la simulación Littlefield, existió una serie de pasos en distintas etapas de proceso, enfocando todas las decisiones hacia la maximización de los beneficios totales. De esta forma se puede separar la metodología utilizada en 3 etapas claramente definidas: Periodo Inicial, Crecimiento y Estabilidad. Periodo Inicial (día 50-75): Durante esta etapa lo primero que se definió fue el inventario a utilizar junto con las políticas de atención necesarias para aprovechar al máximo la utilización de las maquinas. Para realizar esto se analizaron las demandas históricas previas al día 50 y se analizó los beneficios asociados al contrato previamente establecido. En vista de lo anterior el inventario se aumento levemente a 28 para evitar quiebres de stock asociados a la varianza en la demanda y se mantuvo el contrato de tipo 2 hasta el fin de esta etapa. Crecimiento (día 76-150): Al inicio de esta fase se compro una maquina para la estación 1 ya que se preveía un aumento en la utilización y era necesario cambiar el contrato para no aumentar la diferencia frente a otros laboratorios. Posterior a esto se aumento la cantidad de kits a pedir pero de forma leve y progresivamente ya que no se podía estimar de forma clara la tendencia en las primeras semanas de cambio. Debido a lo anterior en esta etapa siempre existió una constante observación del comportamiento de la demanda ya que se esperaba que existieran quiebres de stock que pudieran significar problemas en cuanto a tiempos de espera e incumplimiento de contratos. En esa misma línea durante los días 90-100 existieron problemas en cuanto a la estimación de inventario solicitado, lo que se tradujo en cambios en la orden, cambios en el contrato de la gente que llegaba a la cola y cambios en la política de atención, dándole prioridad a los trabajos que estaban más cerca de su termino. Posteriormente y considerando los datos obtenidos mediante la proyección de la demanda, se aumentaron las ordenes a pedir y se compró una nueva maquina para la estación 1 ya que la utilización había sido igual a 100% durante más de un día, y en vista de que la tendencia al alza continuaría hasta el día 150, era necesaria esta medida para no poner en juego el cumplimiento de los contratos. También cercano al final de esta etapa se compro una nueva maquina para la estación 2 debido a que se esperaba según los datos disponibles que una vez terminado el día 150 la demanda se mantuviera estable y cercana a la presentada durante los ultimo días. Estabilidad (día 151-315): Durante los primeros días de este periodo se reordenó el número de kits en respuesta a la alta varianza presentada por la demanda de los clientes en los últimos días del periodo anterior. A medida que avanzaban los días se fue recalculando la orden de kits necesaria para suplir las solicitudes de los consumidores ya que se observó una baja en la demanda esperada y había un sobrestock de productos que nos alejaba semana a semana de la competencia Finalmente se ajusto la orden de inventario minimizando el sobrestock y se mantuvo el contrato 3 con política de atención fijo para los días 218-315. 2 Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Ingeniería Industrial Informe N°2 Gestión de Operaciones II 2 Proyecciones Para la toma de decisiones dentro de la simulación existieron dos aspectos fundamentales para evitar quiebres de stock e incumplimiento de contrato: el pronóstico de la demanda y los beneficios asociados a contratos. Pronostico de demanda: Para pronosticar la demanda durante el periodo de crecimiento y de estabilidad final se utilizó una regresión lineal una vez manejadas unas semanas con presencia de tendencia. De esta forma se calculó el inventario ideal, aunque siempre manteniendo una observación constante para reordenar kits o cambiar contratos provocado por la varianza. Utilizando la tendencia se determino que el promedio de llegadas por día crecía a una tasa de 0.0799, acumulando 0.47986 por semana. Así la fórmula para ajustar la demanda, por semana fue: Q2=Q1+0.47986 El pronóstico fue revisado permanentemente este periodo buscando evitar quiebres de stock o aumentar el margen. Así si en la semana las demandas sobrepasaban los estimados se implementaba un plan de contingencia que consistió en el cambio de contrato hasta la normalización del servicio. En la segunda etapa constante se revisó el último inventario propuesto con el objetivo de disminuir la posibilidad de quiebres de stock. Esto no fue logrado a cabalidad puesto que se produjeron recurrentes quiebres de stock en el periodo de estabilidad. Beneficios por contrato: Otro aspecto importante en la toma de decisiones fue el análisis de los ingresos percibidos a través de cada contrato y el margen de error que tenía cada uno en caso de producirse colas muy grandes en alguna estación. Debido a lo anterior se cuantificó cuanto se perdía por concepto de espera en cada contrato y luego se comparo con los tiempos de espera históricos hasta el momento de la decisión. Esto determinó la compra de maquinas el día 76 y 122 para la estación uno y 1 el día 147 para la estación 2. Las maquinas para la estación 1 fueron una compra acertada puesto que los altos niveles de utilización no estaban permitiendo cumplir con el contrato más exigente y nos hubiera obligado a utilizar el segundo contrato. La compra de la tercera maquina, para la estación 2, no produjo los efectos esperados (lograr el beneficio máximo del contrato más exigente) y así no logró significar ingresos por 100.000. Esta decisión fue la principal causa del alejamiento de nuestro equipo y otros cercanos de los primeros lugares. El día 76 y 122 se realizo el siguiente análisis para la compra de maquinaria: (76) Sum*(Demanda promedio(t))*150-100.000 =3.06*25 (122) Sum*(Demanda promedio(t))*150-100.000=3.9*25 El día 147 se realizo el siguiente análisis para la compra de maquinaria: (147) Sum*(Demanda promedio(t))*150-100.000 =9.9079(proyección día 150)*68*150100.000=1061. * Sumatoria desde el día en cuestión hasta el final del periodo 3