Tratamiento de aguas TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LA EDAR DE SNIACE MEDIANTE EL PROCESO BAS Figura 1. Diagrama del proceso biológico para la Fase I de la EDAR de Sniace EN ESTE ARTÍCULO, SE DESCRIBE EL PROYECTO DE BASE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR BIOLÓGICA PARA LA EMPRESA SNIACE EN TORRELAVEGA (CANTABRIA), PERTENECIENTE AL SECTOR DE LA PASTA DE CELULOSA (AL SULFITO). LA EDAR, BASADA EN LA TECNOLOGÍA BAS, INCORPORA REACTORES DE LECHO MÓVIL CON SOPORTE PLÁSTICO, CUYA CONSTRUCCIÓN SE REALIZA EN DOS FASES. SE DESCRIBE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FASE I, QUE YA OPERA ACTUALMENTE E INCLUYE UN PROCESO MBBR DE ALTA CARGA. TAMBIÉN SE RECOGEN LOS RESULTADOS OBTENIDOS A ESCALA DE PLANTA PILOTO RADICADA EN LA PROPIA EMPRESA SNIACE, QUE HAN PERMITIDO DIMENSIONAR LA FASE II, QUE SUPONDRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN REACTOR DE FANGOS ACTIVOS S Después de estudiar la oferta tecnológica existente en el mercado y tras promover un concurso para su adjudicación, Sniace seleccionó la propuesta del grupo TSK para la construcción de su EDAR. Esta ingeniería propuso una línea que consta de un pretratamiento fisicoquímico, seguido del tratamiento biológico Biofilm Activated Sludge (BAS) con limitación de nutrientes de AnoxKaldnes, división tecnológica de Veolia Water Systems Ibérica. El proceso BAS integra reactores de lecho móvil MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) de AnoxKaldnes con reactores convencionales de fangos activos. Se decidió instalar el tratamiento en dos fases espaciadas temporalmente. En la Fase I, se instalarían los reactores MBBR y los decantadores secundarios, mientras que en la Fase II se construirían los reactores de fangos activos para completar así el proceso con limitación de nutrientes. Tras el arranque de la Fase I y hasta el arranque de la Fase II, los reactores MBBR trabajarían a máxima capacidad como proceso de alta carga sin limitación de nutrientes, depurando las aguas residuales industriales. Posteriormente, en la Fase II y con la incorporación del reactor de fangos activos, el tratamiento pasaría a trabajar con la configuración BAS con limitación de nutrientes. Para optimizar el dimensionado del reactor de fangos activos de la Fase II y poder determinar 50 de una manera más eficaz la calidad estimada a la salida del tratamiento BAS, AnoxKaldnes propuso realizar un estudio en una planta piloto situada en las propias instalaciones de Sniace. Tras la firma del contrato en febrero del 2009, se emprendieron las labores de construcción de la Fase I durante ese año, para proceder a su puesta en marcha completa en el mes de mayo de 2010. Desde el mes de septiembre de 2009 hasta marzo de 2010, AnoxKaldnes llevó a cabo un estudio experimental de la planta piloto citada. LA EDAR INCORPORA REACTORES DE LECHO MÓVIL CON SOPORTE PLÁSTICO, CUYA CONSTRUCCIÓN SE REALIZA EN DOS FASES: LA PRIMERA, OPERA ACTUALMENTE E INCLUYE UN PROCESO MBBR DE ALTA CARGA; EN LA SEGUNDA, SE CONSTRUIRÁ UN REACTOR DE FANGOS ACTIVOS información para profesionales de la industria alimentaria Veolia Water Solutions & TechnologiesAnoxKaldnes niace es un grupo industrial químico situado en Torrelavega (Cantabria), que dedica gran parte de su actividad a la producción de celulosa soluble al sulfito y fibra de viscosa. La producción máxima de celulosa se sitúa en las 66.000 toneladas/año, mientras que la planta produce 26.000 toneladas/año de viscosa. El grupo Sniace, y también sus sociedades participadas, está comprometido con su entorno, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Estos criterios condujeron a la necesidad de construir una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para el tratamiento de las aguas residuales producidas en su planta industrial de Torrelavega y, así mejorar su vertido al cauce del río Besaya. información para profesionales de la industria alimentaria Gorka Zalakain y Garbiñe Manterola Figura 2. Diagrama del proceso biológico para la Fase II de la EDAR de Sniace Tecnología de lecho móvil. Procesos MBBR y BAS Durante las últimas décadas, AnoxKaldnes ha trabajado exhaustivamente en desarrollar tratamientos idóneos para satisfacer las necesidades de la industria de la pasta y el papel, siendo prueba de ello la dilatada experiencia en la aplicación de procesos MBBR y BAS en este tipo de industrias. Basándose en esta experiencia, y teniendo en cuenta las particularidades propias de la empresa Sniace, AnoxKaldnes propuso, como la mejor opción para el tratamiento de sus aguas residuales industriales, el proceso BAS con limitación de nutrientes, siendo a su vez una solución técnico-económica corroborada para este tipo de casos. 51 LA NUEVA EDAR BIOLÓGICA SE REALIZA PARA LA EMPRESA SNIACE DE TORRELAVEGA, CANTABRIA Figura 3. Vista parcial de la EDAR de Sniace, desbaste con tamiz escalera y tanque de homogeneización Fase I: tratamiento MBBR de alta carga La Fase I ha supuesto la construcción de los reactores MBBR y los decantadores secundarios que, en el futuro, formarán parte del tratamiento biológico BAS con limitación de nutrientes. El objetivo principal es establecer un proceso de alta carga con reactores MBBR para alcanzar los máximos rendimientos de eliminación de materia orgánica y para ello trabajar sin que la dosificación de nutrientes sea limitante. El proceso BAS consiste en implantar un sistema mixto en el cual la carga contaminante influente es tratada por una combinación de biomasa adherida a soporte móvil [1] y biomasa en suspensión. Combina un reactor de lecho móvil en cabeza, seguido de un reactor de fangos activos [2]. Un adecuado diseño del proceso da lugar a un dimensionamiento óptimo de la etapa de fangos activos junto con un robusto reactor de biopelícula MBBR, capaz de soportar los picos de cargas contaminantes. El resultado es un tratamiento eficaz y robusto apto para cualquier tipo de aguas residuales industriales. El reactor de lecho móvil MBBR inicial está diseñado para eliminar los compuestos más fácilmente biodegradables, reduciendo el volumen global de la instalación y mejorando las propiedades de sedimentabilidad del fango en comparación a las que se obtienen en procesos convencionales de fangos activos. Este primer reactor proporciona, a su vez, gran estabilidad ante variaciones de carga en el influente, amortigua los picos de carga y los efectos de cualquier tóxico o inhibidor, eliminando entre el 50-70% de la DBO de llegada. Además, este pretratamiento aumenta –entre dos y tres veces– la capacidad de tratamiento en comparación a un proceso convencional de fangos activos, requiriendo a su vez un menor volumen. – Reactores biológicos A partir de los datos disponibles, AnoxKaldnes propuso construir dos reactores aerobios MBBR circulares en serie, con un volumen de 5.500 m3 cada uno. Por lo tanto, el volumen total de los reactores es de 11.000 m3. Estos reactores biológicos de lecho móvil contienen el soporte plástico del tipo BiofilmChip P, específicamente diseñado para el tratamiento de aguas residuales del sector de la pasta y el papel, donde se dará el crecimiento de la biopelícula necesaria para la eliminación de la materia orgánica (figura 4). En la tabla 2, vienen recogidos los principales parámetros del proceso adoptados para la construcción de los reactores biológicos. Cada uno de los reactores cuenta con 527,5 m3 de soporte plástico tipo BiofilmChip P, es decir, 1.055 m3 en total, correspondiendo a un 10% del volumen de los reactores. La recirculación de fangos genera un cultivo mixto en el reactor de fangos activos, donde se combinará la biomasa en suspensión con la biopelícula generada en el reactor de lecho móvil previo. Así mismo, el proceso BAS mejora las características del fango activo haciéndolo más estable y con una calidad del fango más fácil de deshidratar. VMBBR2 m 5.500 VBCP total m3 1.055 VBCP total m 3 527,5 VBCP total m 3 527,5 Porcentaje de llenado BCP % Tabla 2. Principales parámetros de proceso adaptados para la construcción de la Fase I 10 En la tabla 1, se recogen las principales características del agua de entrada al tratamiento biológico después del pretratamiento, características empleadas para el diseño del tratamiento biológico, según información facilitada por el Grupo TSK en su propuesta. Pretratamiento El pretratamiento cuenta con un pozo de bombeo que recoge todos los efluentes industriales generados en la planta y las bombea al desbaste. El agua se hace pasar por un tamiz escalera y fluye al tanque de homogeneización circular de 17 m de diámetro y un volumen de 1.625 m3. En este último tanque, se lleva a cabo el control del pH del agua antes de su entrada a los reactores biológicos (figura 3). 52 información para profesionales de la industria alimentaria 5.500 3 Fase II DQO entrada kg/d 139.027 DBO5 entrada kg/d 60.683 TRHtotal h 30,44 TRHFA h 23,5 m /d 36.000-57.600 VMBBR total m3 10.690 VFA m 3 47.000 Vtotal m 3 57.690 VBCP total m 3 1.055 Porcentaje de llenado % Recirculación externa – Colectores de salida La salida del agua de los reactores de lecho móvil se hace por medio de colectores circulares de chapa perforada en acero inoxidable AISI-316, que impiden el paso del soporte plástico. Cada colector posee, en la parte inferior del mismo, un sistema de limpieza con aire, formado por una tubería perforada en acero inoxidable, cuyo caudal de aire se regula mediante una válvula manual (figura 6). información para profesionales de la industria alimentaria m3 Unidad 3 10 Tabla 3. Principales parámetros de proceso adaptados para la construcción de la Fase II – Aireación de los reactores MBBR Los reactores de lecho móvil disponen de una parrilla de aireación cubriendo toda la superficie del fondo de los reactores con el fin de garantizar el aporte de oxígeno necesario para el tratamiento, así como asegurar una correcta agitación del agua y el soporte plástico. Las parrillas de aireación fueron diseñadas según especificaciones técnicas de AnoxKaldnes. Este sistema de aireación, combinado con la presencia de soporte plástico, presenta una buena transferencia de oxígeno a fin de cubrir las necesidades para la eliminación de materia orgánica. Se calcularon los requerimientos de aire, teniendo en cuenta un factor punta de 1,5 y una temperatura máxima de 32 ºC. En los cálculos de aire, se incluyeron la aireación necesaria para la limpieza de los colectores de salida y para el sistema de “airlift” de control de espumas (figura 5). En cada reactor MBBR, se instaló un medidor óptico de oxígeno disuelto que serviría para medir el nivel de oxígeno disuelto del reactor y regular el aire que llega al reactor desde la tubería principal de suministro de aire de las turbosoplantes. El proceso BAS con limitación de nutrientes [3] consiste en una estrategia de ajuste, que reduce la producción de fangos en los casos en los que se requiere una adición de nutrientes. En la etapa de biopelícula la DQO del agua residual, se transforma en polisacáridos Parámetro Unidad Valor Fase I que, a su vez, se emplean para la generación de nueva biomasa en el fango activo. La Qmedio m3/d 37.079 producción y consumo de polisacáridos suponen un consumo de energía para las DQO total mg/l 3.617 bacterias, lo que limita su crecimiento, que se traduce en una reducción de producción de fangos y, por tanto, en un ahorro de los costes operacionales. Este sistema permite mg/l 1.586 DBO5 total reducir la producción de fangos secundarios y disminuir la cantidad de nutrientes Carga DQO kg/d 134.113 requerida. kg/d 58.821 Carga DBO5 Configuración y dimensionado del tratamiento biológico Ta ºC 16 a 32 Para el dimensionado del proceso BAS se empleó una técnica de diseño, desarrollada Tabla 1. Principales características del por AnoxKaldnes, con numerosos estudios y resultados de plantas reales. Para el agua de entrada al tratamiento biológico diseño de este proceso, se utilizaron los datos obtenidos en ensayos discontinuos de biodegradabilidad realizados en un laboratorio externo y un ensayo continuo a escala piloto realizado en la central de AnoxKaldnes en Suecia con las aguas residuales de Sniace. Aun así, AnoxKaldnes consideró de vital importancia la realización de un Parámetro Unidad Fase I nuevo estudio experimental a escala piloto en las propias instalaciones de Sniace para TRHtotal h 7,12 optimizar el dimensionado del reactor de fangos activos y caracterizar el agua de salida del proceso BAS (figuras 1 y 2). VMBBR total m3 11.000 VMBBR1 Parámetro Figura 4- Vista de la EDAR de Sniace en su Fase I – Control de espumas El control de espumas en los reactores biológicos cobra especial relevancia al tratarse de aguas residuales producidas en una planta de pasta de celulosa. Es por ello que AnoxKaldnes optó por instalar bombas “airlift” a lo largo de todo el perímetro de los dos reactores biológicos, 15 bombas por reactor. El aire para estas bombas se suministra desde las mismas turbosoplantes anteriormente mencionadas y se reparte mediante una tubería que cubre todo el perímetro de los reactores. También se ha dispuesto en el reactor MBBR1 una dosificación opcional de antiespumante. – Dosificación de nutrientes Al ser las concentraciones de nitrógeno y fósforo reducidas, es necesario satisfacer las demandas de estos nutrientes para asegurar una correcta eliminación de la materia orgánica 53 Figura 5. Vista del sistema de aireación del reactor MBBR1 y bombas “airlift” EL CONTROL DE ESPUMAS EN LOS REACTORES BIOLÓGICOS COBRA ESPECIAL RELEVANCIA AL TRATARSE DE AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN UNA PLANTA DE PASTA DE CELULOSA TRAS SU PASO POR LOS REACTORES BIOLÓGICOS, EL FANGO GENERADO DEBE SEPARARSE DEL AGUA YA TRATADA PARA PODER VERTERLA EN EL CAUCE NATURAL influente. La cantidad de nutrientes a aportar deberá ajustarse según la concentración de nitrógeno y fósforo del agua residual de entrada al tratamiento biológico, así como en función de la concentración de materia orgánica a eliminar en cada momento. Con tal fin, se incluyeron dosificaciones a la entrada del reactor MBBR1 de urea líquido al 40% y ácido fosfórico al 75%. fracción biodegradable de los compuestos orgánicos presentes en el agua residual de entrada era eliminada y, por lo tanto, que un tiempo de retención hidráulica de 30 horas sería suficiente para lograr una eliminación de la materia orgánica biodegradable presente en el agua influente. Se comprobó que la concentración de DQO total y filtrada a la salida del proceso BAS aumentaba con la concentración de DQO de entrada pues, al aumentar la concentración de materia orgánica en el influente, se introduce mayor cantidad de DQO inerte (no biodegradable) a la planta. Los datos obtenidos a este respecto han servido para fijar los valores límite que se pueden alcanzar tras el tratamiento biológico diseñado. – Decantación secundaria Tras su paso por los reactores biológicos, el fango generado en el sistema debe separarse del agua ya tratada para poder verterla en el cauce natural. Dado que el fango producido tanto en los procesos MBBR como en los procesos BAS presenta unas características de sedimentabilidad buenas y un riesgo menor de “bulking” filamentoso, se optó por incluir una etapa de decantación secundaria convencional. Se construyeron dos decantadores secundarios de 36 m de diámetro que recogían el agua de salida del MBBR2. Previa su entrada a los decantadores, el agua se hace pasar por una cámara de floculación circular de un diámetro de 15 m. A su vez, y de cara a poder mejorar la eficiencia de separación de lodos, se instaló una dosificación de coagulante en esta cámara de floculación. – Dimensionamiento de la Fase II Una vez recopilados todos los datos obtenidos en el estudio a escala piloto, AnoxKaldnes llevó a cabo el dimensionado del reactor de fangos activos a construir para la Fase II y determinó los diferentes parámetros de diseño del proceso BAS. En la tabla 3, vienen resumidos los principales parámetros de diseño para la ampliación de la EDAR de Sniace desde la Fase I hasta la Fase II. DURANTE SIETE MESES, SE OPERÓ UNA PLANTA A ESCALA PILOTO, CON EL FIN DE Al tratarse de un proceso BAS con limitación de nutrientes, durante la operación de la planta ESTUDIAR EL se controlará la dosificación de nutrientes, es decir, de urea líquida y ácido fosfórico. La COMPORTAMIENTO cantidad exacta de nutrientes a dosificar dependerá de la cantidad de materia orgánica en la DEL PROCESO entrada de los reactores MBBR y a las propias características del agua residual. Así mismo, se BAS PARA EL ajustará de nuevo la dosificación una vez arrancada la planta en Fase II. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS Instalación, puesta en marcha y resultados del tratamiento en la Fase I RESIDUALES Durante 2009, se procedió a acondicionar el solar dispuesto por la empresa Sniace y a construir DE SNIACE Y DE las instalaciones para la nueva EDAR de Sniace en su Fase I. Se implantaron el pretratamiento, OPTIMIZAR EL los tanques que albergarían el proceso de homogenización, los reactores de MBBR y los DIMENSIONADO DE decantadores secundarios. Una vez acabada la obra civil, se realizaron las labores de calderería FANGOS ACTIVOS que supusieron la instalación del sistema de tuberías y parrillas para la aireación, los colectores FASE II Fase II: Ampliación a proceso BAS Con el objetivo de optimizar el dimensionamiento del reactor de fangos activos de la Fase II, así como establecer las características del agua de salida en dicha fase, entre los meses de septiembre de 2009 y marzo de 2010, AnoxKaldnes llevó a cabo un estudio experimental exhaustivo. Para este estudio, se habilitó una planta a escala piloto en las instalaciones de Sniace en Torrelavega, que fue continuamente alimentada con aguas residuales reales generadas en dicha planta de producción. Seguidamente, se exponen las principales conclusiones alcanzadas en el estudio experimental y el dimensionado final para el reactor de fangos activos. El diseño final del tratamiento BAS incluirá los dos reactores MBBR de la Fase I y un proceso de fangos activos con un volumen total de 47.000 m3, siendo el volumen de la planta biológica de 57.690 m3. – Estudio en planta piloto. Principales resultados Durante 7 meses, se operó una planta a escala piloto con el fin de estudiar el comportamiento del proceso BAS para el tratamiento de las aguas residuales de Sniace y de optimizar el dimensionado del tratamiento de fangos activos Fase II. A su vez, el estudio permitió ver en planta piloto, antes del arranque de los reactores de la Fase I, el rendimiento obtenido con los reactores MBBR y la biodegradabilidad de las aguas a tratar (figura 7). La planta piloto recogía continuamente la mezcla de diferentes corrientes de aguas residuales generadas en la planta de producción de Torrelavega y, en todo momento, trabajó con una configuración igual a la real, es decir, un proceso BAS compuesto por dos reactores biológicos MBBR en serie seguidos de un reactor de fangos activos. Durante el estudio, se sucedieron varias fases experimentales que tenían la finalidad de evaluar el efecto de diferentes tiempos de retención hidráulica (TRH) sobre los rendimientos de eliminación de los reactores MBBR y fangos activos, y las características en el agua de salida. Por último, también se realizaron diferentes ensayos discontinuos para establecer el TRH óptimo del futuro BAS y determinar la biodegradabilidad de las aguas residuales de Sniace. Todos los detalles que se analizaron permitieron realizar un dimensionamiento fiable y robusto a escala real del reactor de fangos activos. Se concluyó que, tras un período de 30 horas, la 54 información para profesionales de la industria alimentaria El estudio piloto permitió confirmar la capacidad del proceso combinado BAS propuesto en el presente estudio experimental para el tratamiento de las aguas residuales de Sniace al no observarse incidentes significativos durante los siete meses que duró la experimentación. Además, se observaron valores de rendimiento muy elevados en el proceso BAS global, habiendo alimentado la planta con concentraciones de DQO cercanas a las de diseño. Cabe decir que la carga orgánica eliminada en los reactores MBBR fue similar para las diferentes cargas de materia orgánica estudiadas, mientras que la carga orgánica eliminada en el reactor de fangos activos aumentaba considerablemente con cargas elevadas. de salida de agua de los reactores MBBR y la colocación de las bombas “airlift”. información para profesionales de la industria alimentaria Figura 6. Vista del sistema de colectores de salida del reactor MBBR1 Figura 7. Vista de la planta a escala piloto empleada para realizar el estudio experimental por AnoxKaldnes en las instalaciones de Sniace (Torrelavega) Comprobado el correcto funcionamiento del sistema de aireación, en enero de 2010, se empezó a introducir agua residual industrial en la planta. Para poder probar el funcionamiento mecánico de la instalación y evitar posibles efectos adversos, durante los primeros meses de puesta en marcha de la planta no se introdujo soporte plástico en los reactores MBBR. Inicialmente, se observó una entrada considerable de sólidos inertes, tales como fibras y arenas. Con la finalidad de minimizar las labores de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, Sniace llevó a cabo una serie de modificaciones en su proceso productivo para disminuir la entrada de estos sólidos en la EDAR. También es de subrayar que durante los primeros meses del arranque de la planta, se obtuvo una producción significativa de espumas en los reactores MBBR que fue disminuyendo con la mejora del funcionamiento de las bombas “airlift” y la dosificación de antiespumante a la cabeza del tratamiento. A finales del mes de mayo de 2010, se empezó a introducir el soporte plástico en los reactores biológicos de forma gradual, a fin de favorecer desde el principio el correcto movimiento de soporte dentro del líquido. El hecho de haber operado la planta continuamente con dosificación de nutrientes desde enero contribuyó a la formación de crecimiento de biomasa en suspensión aclimatada al agua 55 residual industrial de Sniace dentro de los reactores, ayudando a minimizar el tiempo de formación de biopelícula sobre el soporte plástico. Todo ello facilitó un arranque rápido del proceso MBBR, observándose desde las primeras semanas de funcionamiento unos valores de rendimiento de eliminación elevados. Figura 8. Evolución temporal del caudal de agua tratada en la EDAR de Sniace en su Fase I En la figuras 8 y 9, se representan algunos de los parámetros de entrada de la EDAR de Sniace, que corresponde al período de puesta en marcha desde mayo de 2010 tras la introducción del soporte plástico y octubre de 2011. Durante las primeras semanas del proceso MBBR, se llevaron a cabo los ajustes necesarios para alcanzar la estabilidad del proceso, tales como dosificaciones de nutrientes, purga de fangos etc. El alcance de un proceso biológico estable fue muy rápido. La operación de la planta ha sido muy satisfactoria durante todo este tiempo, alcanzando valores de rendimiento elevados y unas concentraciones en el agua tratada inferiores a las previstas para el diseño de la EDAR en su Fase I. El caudal medio tratado por los reactores de lecho móvil, cercano a los 28.100 m3/día ha sido algo inferior a los 37.079 m3/día de diseño. Durante los meses de agosto del año 2010 y 2011, hubo dos paradas de la EDAR debido al período vacacional en la cadena de producción de Sniace. Durante las semanas en que la entrada de aguas residuales fue nula, en la EDAR se realizaron inspecciones y labores de mantenimiento de los diferentes elementos de la planta, tales como colectores de salida, bombas “airlift”, etc. Para evitar condiciones anaerobias en los reactores y poder agilizar el rearranque del proceso biológico tras estas paradas, durante las paradas se airearon los reactores MBBR de forma intermitente. Los dos rearranques después de las paradas vacacionales fueron muy rápidos, obteniéndose rendimientos parecidos a los anteriores a las paradas en un tiempo aceptable. Figura 9. Evolución temporal de la concentración de DQO total en el agua de entrada a la EDAR de Sniace en su Fase I Conclusiones En el presente artículo, se ha descrito el diseño del tratamiento biológico basado en la tecnología BAS de AnoxKaldnes de la EDAR de Sniace, así como la instalación y la puesta en marcha de la Fase I (en funcionamiento en la actualidad) y el dimensionado de la futura Fase II. • REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE AUTORES La bibliografía completa de este artículo puede ser solicitada en [email protected] SERVICIO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES La puesta en marcha y la operación durante más de un año de la Fase I de la EDAR, que consiste en un proceso MBBR de alta carga, ha sido muy satisfactoria, alcanzándose rendimientos de eliminación de DQO total relevantes y valores en el agua de salida por debajo de los límites de vertido fijados para el diseño. Se ha confirmado la robustez y la estabilidad de la tecnología MBBR al poder hacer frente a los cambios de carga contaminante influente y rearranques tras paradas de la EDAR. Así, la instalación de la Fase I del proceso BAS y la operación sin limitación de nutrientes permiten eliminar gran parte de la carga contaminante de entrada y disminuir las concentraciones de vertido antes de llevar a cabo la futura ampliación a la Fase II. 56 información para profesionales de la industria alimentaria El estudio experimental llevado a cabo por AnoxKaldnes durante 7 meses ha permitido corroborar la capacidad del proceso BAS para eliminar la DQO biodegradable presente en las aguas de Sniace. De esta forma, se ha comprobado la idoneidad del proceso BAS para el tratamiento de las aguas residuales generadas en la planta de producción de Sniace en Torrelavega y, en general, para las producidas en las empresas dedicadas a la producción de celulosa soluble al sulfito y fibra de viscosa.