ANEXO ALFA C.E.N° 5.467.155 (F.A.) ADVERTENCIA: El presente Informe es un documento técnico que refleja la opinión de la JUNTA DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL con relación a las circunstancias en que se produjo el accidente objeto de la investigación, con sus causas y sus consecuencias. De conformidad con lo señalado en el Anexo 13 al CONVENIO SOBRE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (Chicago/44) (Ratificado por Ley 13.891) y en el Artículo 185 del CODIGO AERONAUTICO (Ley 17.285), esta investigación tiene el carácter estrictamente técnico, a los fines de prevenir futuros accidentes de similar tenor, por tanto no está orientada a determinar culpas, o responsabilidades de carácter civil y/o penal La conducción de la investigación ha sido efectuada sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba de tipo judicial, sino con el objetivo fundamental de prevenir futuros accidentes. Los resultados de esta investigación no condicionan ni prejuzgan los de cualquier otra, de índole administrativa o judicial que, en relación con el accidente / incidente, pudiera ser incoada con arreglo a leyes vigentes. INFORME FINAL ACCIDENTE OCURRIDO EN: Lugar: Aeródromo Isla Martín García (Pcia. de Bs.As) Fecha: 17-DIC-99 Hora: 18:45 HOA Aeronave: CESSNA 172 M Matrícula: LV-WNT Piloto: Piloto Comercial de Avión N° 59.767 Propietario: E.Goldehorn, A.León, R.Bielli, A.Márchese, C.Márchese y S.Sastre Explotador: Alas Argentinas S.R.L Nota: Todas las horas están en Hora Oficial Argentina, correspondiente a la hora huso –3.. 1. Información sobre los hechos. 1.1 Reseña del vuelo. El día 17 de diciembre de 1999, el piloto al mando de la aeronave CESSNA 172-M LVWNT, despegó a las 18:25 HOA desde el Aeródromo de San Fernando a los efectos de 1 realizar un vuelo de turismo con destino a la isla Martín García, llevando un (1) pasajero a bordo. Con una altura de 700 Pies se incorporó al circuito de tránsito para la cabecera 17 de la pista del AD de destino. Si bien la aproximación fue normal, con una velocidad de 75 Kts ; el toque se efectuó en forma brusca y a unos 300/350 mts. Más adelante del inicio de la cabecera, haciéndolo primero con el tren principal y luego con el delantero. Esta situación produjo un rebote y a consecuencia del mismo la aeronave se elevó unos metros. Luego de recorrer unos 60 mts., tocó nuevamente la pista pero con la rueda de nariz, perdiendo la misma y parte de la horquilla. La aeronave se desplazó unos setenta metros y se detuvo, apoyada sobre el tren principal; el vástago del amortiguador y la parte inferior del capó del motor . 1.2 1.3. Lesiones a personas Lesiones Tripulación Mortales Graves Leves Ninguna 1 Pasajeros 1 Otros - Daños sufridos por la aeronave Célula: Daños de importancia (parte inferior del fuselaje, rotura de horquilla y toma superior del tren delantero). Motor: Daños leves (capó inferior aplastado). Hélice: Daños leves ( Ambas punteras dobladas) 1.4 Otros daños No hubo. 1.5 Información sobre el personal Piloto de veinte (20) años de edad con licencia de Piloto Comercial N° 59.767. Su aptitud psicofisiológica estaba en vigencia con vencimiento el 24 de agosto de 2000. Experiencia total de vuelo: 323.2 horas; en los últimos noventa (90) días 12.4 horas; en los últimos treinta (30) días voló 2.6 hs.; el día del accidente 1 hora. Fuera de AD 218.6 Hs. ; Vuelo por instrumento 15 Hs.; Vuelo Nocturno 17.8 Hs. ; Entrenador Terrestre 50 Hs.; En el tipo de avión accidentado 45 Hs. ; el piloto estuvo nueve meses sin volar y luego efectuó cinco vuelos sin contar con la correspondiente rehabilitación, la cual se produjo a los once meses desde la suspensión inicial de la actividad. 1.6 Información sobre la aeronave Tipo: Avión Marca: CESSNA Modelo: 172-M Matrícula: LV-WNT N° de Serie: 172-66949 2 Propietario; R.Bielli, E.Goldenhorn, A.Márchese, C. Márchese, A.León, G.Sastre. Explotador: Alas Argentinas SRL Certificado de Aeronavegabilidad: Categoría Standard Clasificación: Normal Vencimiento: 31-DIC-99 Liberado: 18-DIC-99 T.G.: 6.505.6 Hs. DUR:516 Hs. : Motor: Lycoming Modelo: 0-320-E2D N° de Serie: L-30788-27-A TG: 5.040 Hs. DUR: 830 Hs. Hélice: Mc Cauley Modelo DTM N° de Serie: 727894 Dos (2) palas metálicas de paso fijo. Tren de aterrizaje: Triciclo fijo. Peso Vacío 658 Kg. Peso Máximo de despegue: 1.044 Kg. Carga Útil autorizada 396 Kg. Peso y Balanceo: 70 lts. de combustible 40 Kg. Piloto 68 Kg. Pasajero (uno) 72 Kg : Carga Útil autorizada 396 Kg Carga Útil total 180 Kg. DIFERENCIA - 216 Kg. Autonomía 2,5 Hs. Consumo Horario 28 Lts./Hora Tipo de Combustible Utilizado 100 LL La aeronave operó dentro de los límites de peso y balanceo. 1.7. Información Meteorológica Datos obtenidos de los mapas sinópticos de superficie de 21:00 y 00:00 UTC, interpolados para: AD: Isla Martín García, día: 17-12-99; hora: 18:45; viento en superficie: 090 ° /10 Kt. ; Visibilidad 10 Km; Fenómenos significativos: Ninguno. ; nubosidad: 2/8 Ci.; Temperatura 30° C; Punto de rocío 15° C; Presión 1005.5 hPa; Humedad relativa 40%. 1.8. Ayudas a la navegación No aplicable. 1.9 Comunicaciones El aeródromo no posee facilidades. 3 1.10 Información sobre el lugar del aeródromo: Aeródromo : Isla Martín García. Categoría: Público; Pista de asfalto; Orientación: 17/35; Longitud: 1092 metros; Ancho: 30 metros; Coordenadas: 34° 11¨ S. 58° 15´ W. 1.11 Registradores de vuelo Por sus características, la aeronave no posee registradores de vuelo. 1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto. Se produce un primer toque con el tren principal, golpeando luego con el tren delantero; el avión rebota elevándose unos metros, para caer luego apoyándose sobre la rueda de nariz. 1.13 Información Médica y Patológica El piloto no registra antecedentes médicos-patológicos que puedan haber influido en el accidente. 1.14 Incendio No hubo. 1.15 Supervivencia El piloto y el pasajero resultaron ilesos y abandonaron la aeronave por sus propios medios; los cinturones y arneses de seguridad no se cortaron, y los asientos permanecieron sujetos a sus soportes. 1.16 1.16.1 Ensayos e investigaciones Verificación Visual En el lugar se procedió a controlar los comandos de motor y de vuelo, y evaluar los daños que tuvieron relación con el accidente. 1.16.2 Análisis de Laboratorio en Lockeed Martín Aircraft Argentina S.A Se retiró la horquilla de la rueda de nariz, para ser analizada por laboratorio de ensayos y determinar la causa de rotura. De dicho análisis (Informe Técnico N° 219/00-Fs.61-) del Laboratorio de ensayo de materiales LMAASA surge que el brazo izquierdo de la horquilla se fractura por acción de un mecanismo de fatiga originado en la parte exterior de la misma y que avanza hasta alcanzar un 80% de la sección. “El brazo derecho se rompe por la acción de carga superiores a la resistencia del material”. 4 Se transcriben a continuación los párrafos del correspondientes a Examen fractográfico y Conclusión: “Análisis fractográfico informe de laboratorio Sobre la superficie de fractura del brazo izquierdo, se verificó la existencia de estrías orientadas correspondientes a un proceso de propagación de grietas por medio de un mecanismo de fatiga, que se inicia en una marca de impacto con un elemento extraño deformando parte de la sección de la sobremonta de forjado que se ubica sobre la pared exterior en la zona central de la sección, que coincide con el sector de mayor curvatura de la pieza (es decir donde los granos se encuentran especialmente solicitados por tracción), actuando esta marca como elemento concentrador de tensiones, para progresar en planos a 90° hacia la pared interior logrando avanzar hasta un 80% del espesor de la pieza, para terminar rompiendo con una mínima sección de fractura abrupta. La fatiga descripta es de características de baja tensión nominal, único punto de iniciación con alta concentración de tensiones y alto ciclado. La superficie del brazo derecho revela una marca muy importante de impacto en el centro de la pared interior, termina rompiendo por sobrecargas de flexión hacia el exterior con deformaciones plásticas. Conclusión La horquilla de nariz se fractura del lado del brazo izquierdo por acción de un mecanismo de fatiga que se origina en una marca superficial de impacto sobre la pared exterior en la parte central donde se encuentra la sobremonta de forjado, dada la curvatura de la pieza y la ubicación de la marca, ésta actuó como elemento concentrador de tensiones, facilitando el desarrollo de la fatiga que se inicia en la superficie exterior, avanza en planos perpendiculares en forma de marca de uñas, llegando a abarcar un 80% de la sección, el resto es fractura abrupta; la fractura del brazo derecho se produce por la acción de cargas superiores al límite de resistencia del material.” 1.17 Información orgánica y de dirección La aeronave es propiedad de las siguientes personas: Sr. Rodolfo Daniel BIELLI, (Dom: Lavalle 3154 – Victoria (1644) Provincia. de Buenos. Aires); Sr. Eduardo Alberto GOLDENHORN (Dom: Freire 1895 5° “A” (1428) Cap.Fed.); Sr. Alejandro Ángel LEÓN (Dom: Camargo 740 PB Dpto. “3” (1414) Cap. Fed) Sr. Alfredo Antonio MARCHESE y Carlos Alberto MARCHESE (Dom: Maipú 263 – Bernal Pcia. de Bs.As) Sr. Gustavo Sergio SASTRE (Dom: Amoedo y 381 N° 1-9 Quilmes – Pcia. de Buenos Aires). Los propietarios firmaron un contrato de Utilización (según consta en la DNA, Expte. 34/98 de fecha 20-02-98) con la Empresa “Alas Argentinas SRL, para instrucción y doble comando. 5 1.18 Información adicional 1.18.1 Opinión de los Asesores 1.18.1.1 El Asesor Técnico reseña el resultado del análisis de laboratorio diciendo: “Según el análisis hecho por L..M.A.A.S.A, la rotura se produce por un avanzado proceso de fatiga (80 %) de la sección en la pata izquierda de la horquilla del tren delantero. Es factor concurrente el aterrizaje brusco que produce el colapso final. Se recomienda: Informar a la DNA a fin de que examine la actuación de los talleres que inspeccionaron el avión. Informar al propietario a fin de que determine en lo posible, cómo pudo haberse producido el impacto que marcó la horquilla e inició el proceso de fatiga” 1.18.1.2 El Asesor en Tránsito Aéreo opina que no competen a su asesoría las causales del accidente. 1.18.1.3 El Asesor en Medicina Aeronáutica opina que: “De acuerdo a lo investigado la falla de performance humana evidenciada en la faz operativa se debería a falta de entrenamiento adecuado del piloto” 1.18.1.4 La Asesora Jurídica expresa que “De la investigación técnica realizada no surgen causales de esta Asesoría, pero deberá tomar conocimiento de los hechos la DNA y la DHA atento al párrafo 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7 y 3.1.8 a los efectos que estime corresponder.” 1.18.2 Performances de la aeronave: Se adjunta en el expediente de investigación (fs. 21 al 23), copias de: sección 4 (Procedimientos normales del manual de operaciones del piloto) y copia sección 5 (Performance), para CESSNA-172-M. a fin de considerar la posible influencia del viento y la distancia normal de aterrizaje. 2. ANÁLISIS 2.1 Aspecto Operativo El piloto evidentemente no realizó una adecuada planificación del punto de aterrizaje ya que el mismo se produjo 300/350 mts. más adelante de la cabecera en uso (con una pista de 1092 mts. de extensión). El avión efectuó el toque con el tren principal y con una velocidad superior a la requerida, como el mismo piloto reconoce en sus declaraciones. Esta desviación de la trayectoria adecuada y el exceso de velocidad en la aproximación de la aeronave, ocasionó que el piloto apurara el aterrizaje el cual se efectuó finalmente en forma brusca, originando un rebote y posterior elevación que no acompañó el vuelo con motor para buscar el suelo, o para efectuar un nuevo procedimiento. 6 Posteriormente la aeronave toca en la pista pero esta vez con la rueda de nariz, que se desprende luego de partirse la horquilla. Asimismo si bien el piloto declara haber aterrizado con 20° de flaps, según lo que se puede apreciar en las fotos de fs. cinco (5) del expediente de investigación, tomadas antes de retirar el avión de la pista, aparentemente los flaps se encontraban replegados, circunstancia que colaboró para que la velocidad final estuviese incrementada y para que la sustentación disminuyera rápidamente al perder velocidad. 2.2 Aspecto Adiestramiento El piloto realizó una actividad de vuelo discontinua (estuvo nueve meses sin volar y luego efectuó cinco vuelos sin contar con la correspondiente rehabilitación. Ésta se concretó a los once meses de la suspensión inicial de la actividad cuando ya estaba volando. Probablemente existió una escasa asimilación de la instrucción recibida siendo ésta una de las posibles causales de la falta de una adecuada planificación del circuito de aterrizaje como así también de la pobre reacción para la resolución de la situación planteada. 2.3 Aspecto Técnico El ensayo de materiales de LMAASA señala la existencia de un avance de fractura por fatiga que alcanzaba el 80° de la sección, debilitando el material en su capacidad de soporte. Dicha falla del material es un factor contribuyente que sumado a la brusquedad del aterrizaje termina produciendo la fractura de la horquilla. 3. Conclusiones: 3.1 Hechos definidos: 3.1.1 La aeronave tiene Certificado de Aeronavegabilidad Standard, clasificación Normal, en vigencia. 3.1.2 El piloto tiene Licencia de Piloto Comercial N° 59.767 con habilitación para Vuelo Nocturno y por Instrumentos, aviones monomotores y multimotores terrestres hasta 5.700 Kgs . 3.1.3 La aptitud psicofisiológica del piloto estaba en vigencia, con vencimiento fecha: 24-08-00. 3.1.4 Discontinua actividad de vuelo, con una muy prolongada interrupción (nueve meses desde la reanudación de los vuelos y once meses hasta la rehabilitación) 3.1.5 Inadecuada planificación del aterrizaje y escasa reacción para corregir una maniobra. 3.1.6 El brazo izquierdo de la horquilla tenía una fractura, por fatiga del material, ue alcanzaba el 80% de la sección. 7 3.2 Causa: Toque brusco de la aeronave contra el suelo con desprendimiento de la rueda de nariz por rotura de la horquilla, durante un aterrizaje, debido a un uso inadecuado de los comandos y a fatiga previa del material. Factores contribuyentes: - Discontinua actividad de vuelo por parte del piloto. - Probable aterrizaje sin flaps. 4. RECOMENDACIONES: 4.1 Al piloto: Para que mantenga una adecuada y continua actividad de vuelo, y para que cuando por razones de fuerza mayor tenga que suspender la actividad, la reiniciación siempre la efectúe con un instructor que lo rehabilite. Para que planifique adecuadamente los aterrizajes aplicando lo que el Reglamento de Vuelos en el N° 55 del Cap. V expresa: “El aterrizaje se efectuará normalmente sobre el eje de la pista y lo más próximo al comienzo de la misma.” Asimismo para que ante cualquier anormalidad sepa ejecutar las acciones necesarias para corregir la situación, optando en todo caso por iniciar un escape para comenzar nuevamente un correcto circuito de aterrizaje. La rehabilitación es el momento adecuado para consultar las dudas de operación. 4.2 Al Explotador: Para que verifique la documentación de vuelo de los pilotos controlando que la actividad de los mismos sea continua, y si hubiese una suspensión mayor de 30 días, requerir que los mismos efectúen la rehabilitación antes de reiniciarla. 4.3 A la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad Remitir las presentes actuaciones para que se tome conocimiento de lo expresado en los párrafos 1.16, 1.18.1, 2.3 y 3.1.6. 4.4 A la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas: Remitir copia del Informe Final para que se tome conocimiento de lo expresado en los puntos 1.5, 3.1.4 y 3.1.5. 4.5 A los propietarios y el explotador de la aeronave 8 De acuerdo a lo expuesto en el párrafo 1.18.1.1 solicitarles traten, a los fines de prevención, de memorizar y determinar en lo posible, como pudo haberse producido el impacto con un objeto extraño que marcó el brazo izquierdo la horquilla de la rueda delantera, según el informe de laboratorio (párrafo 1.16.2), en alguna operación o manipulación anterior, informando a la JIAAC en caso positivo, a los fines mencionados. Buenos Aires, de mayo de 2001 Inv. Operativo y Proyecto de Informe Final: Univ. I Rodolfo PACHECO Inv. Técnico: S.P. Rodolfo GODOY Revisión y Redacción del Informe Final: Asesor Dpto. Inv. De Campo Roberto ALESON, y P.C.S.III Carlos MORALES Modificaciones finales: Com. ( R) Néstor O. PELLIZA V° B° 9