Apreciaciones del último descarrilo Informe Especial El domingo 10 de setiembre apenas iniciado el servicio, una formación que iba rumbo Retiro en la Línea “C”, provoca pánico en los pasajeros del anteúltimo vagón justo antes de llegar a Diagonal Norte. Se trataba de uno de los descarrilos más peligrosos de los últimos tiempos, sin embargo no hubo medio alguno que lo refleje. Es que a la formación “Q” que salió de Constitución a las 9,22 de la mañana, se le quebró el eje 7 del vagón remolque numero 42 y al salirse de la vía fue arrastrado por la curva del túnel casi 50 metros hasta detenerse justo antes de llegar a Diagonal Norte a las 9,30. El ruido provocado por los hierros puso en alerta al conductor del servicio Nº 14 que frenó de forma abrupta. Al salirse de la vía la formación que arrastraba al coche descarrilado, destroza una larga fila de paneles fono audibles, colocados para disipar el ruido de los trenes. Por otro lado los pasajeros observaban estupefactos como los hierros, y un cortocircuito de cables de 13.200 voltios hacían chispas, mientras la oscuridad se adueñaba del vagón. Gracias a la pericia del conductor Candalecio no hubo que lamentar un mal mayor, sin embargo inmediatamente se cortó el servicio y se dio la correspondiente alarma. Los trabajos de normalización duraron casi 9 horas, por que se hacia difícil bajar los materiales, dado que la Media Maratón de Buenos Aires de 21km obstaculizaba los accesos de 9 de Julio y Corrientes, en donde esta la estación Diagonal Norte. Hay que destacar que estos coches de procedencia alemana llegaron al país en 1934 año en que se abrió la línea “C” que llegaba a Diagonal Norte, con equipamiento Siemens Schuckert, y que han sufrido muchas modificaciones en lo que respecta a sistemas eléctricos. Sin embargo todo lo que corresponde al sistema mecánico de freno y tracción conserva el mismo concepto de antaño. La responsabilidad de esa línea recae directamente sobre los talleres de Constitución al mando del Señor Daniel Porto, jefe de ese lugar, en donde se realizan los trabajos de reparación, renovación y mantenimiento de los coches Siemens. Pero la gerencia del área de Material Rodante esta a cargo del ingeniero Eduardo Zervo, con influencia directa en los 10 talleres del ámbito subterráneo. Problemas técnicos: Las primeras pericias visuales comprobaron que el eje el 7 del vagón remolque 42, en la formación “Q”, sufre un quiebre al ras de la unión entre el eje y la llanta. Mas tarde se corroboró que al eje 10/3 del bogui IV, se le cambió “3 veces” las ruedas, es decir que al mismo eje usado se le colocó tres pares de ruedas distintos. Para realizar el trabajo de enllantado, el eje se une a la rueda en frío en una prensa especial a grandes presiones. En la jerga ferroviaria esta operación se denomina calado y decalado, y le corresponde a talleres con condiciones específicas, en Metrovías ese trabajo se realiza en el taller Polvorín en el barrio de Caballito de esta capital, y por encargo también lo hace una empresa del pueblo de Laguna Paiva en Santa Fe. El ensayo no destructivo y verificación, se denomina “ultrasonido” y consiste en acercar un electrodo polarizado a la punta del eje, que se conecta a una fuente, éste hace circular un pulso electromagnético que determina las posibles falencias del material. Es decir un contacto que sale de un aparato especial, emite una señal que rebota y se registra en un gráfico y esto, debidamente estudiado, comprueba si el material esta en condiciones de ser usado y si puede soportar los distintos esfuerzos que realiza. El túnel: En la entrada a Diagonal Norte, está lo que se conoce como la “Vía de Enlace” que une las líneas C y D, justo antes de la curva en dirección a Retiro. El tren arrastrado rozó un conjunto de Paneles Fonoabsorbentes, colocados para disminuir el ruido que provocan los trenes a su paso, justo después de aquel sitio. Detrás de esos paneles circulan por varios canales distintos cables que alimentan las señales, la iluminación, y otros sistemas de electricidad en las Subusinas, que conducen potenciales hasta de 13.200 voltios (13,2 kilovoltios). En ese sito llamado “Vía de Enlace” en la década de los ochenta hubo un lamentable error que costo la vida a dos operarios, por lo que si se presta atención se ve dos imágenes iluminadas. Otro accidente: Durante los trabajos de auxilio y normalización de la línea, Adrián Gonzáles un operario de la sección “Línea de Contactos” que intentaba remover los paneles fonoabsorbentes recibió por accidente una descarga de corriente, debido a la falta de precaución. Según se conoce fue llevado inmediatamente a la Clínica perteneciente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). En el descarrilo la formación “Q” arrancó varios paneles, y dañó cables de 13,2 Kilovoltios, lo cual provocó varias fisuras en la aislación de los mismos. Gonzáles del área de Instalaciones Fijas, correspondiente a la gerencia del Ingeniero Juan Peña, trabajaba fuera de horario, para normalizar el servicio, y mientras retiraba uno de esos elementos, alguien repuso el suministro eléctrico. En aquel momento aunque actuaba con la protección correspondiente, no pudo evitar que una de las fisuras del cable raspado, busque descargar el potencial a tierra. El arco eléctrico, pasó cerca de la cabeza del operario provocando un leve desmayo, e inmediatamente cayó la térmica de reposición. Se sabe que fue llevado a la Clínica Fitz Roy, un Centro Médico integral dependiente de la ART, para los exámenes y curación correspondientes, cerca de las 14.00 hs. Hipótesis sobre la falla: Este tipo de falla mecánica del material puede deberse a motivos bien distintos, los cuales pueden determinar la responsabilidad del accidente. Algunos operarios aportaron sus teorías para explicar el problema. a) Por fatiga del material: esta razón surge a partir de los datos aportados en el informe. De hecho el eje, como se sabe fue usado tres veces. b) Por tensiones internas: debido a que el eje fue enllantado varias veces, el material pudo haber sufrido alguna pequeña fractura, no detectada con los exámenes de ultrasonido que se le practicaron. c) Por error en la medida: una pequeña diferencia en la tolerancia, pudo haber contribuido a un “mal esfuerzo” del material. Por ejemplo que el agujero de la rueda puede haber sido mayor al diámetro del eje, esto en medidas ínfimas, produce un efecto casi imperceptible en el uso, pero con el tiempo se manifiesta. d) Por mal mecanizado: esto puede haberse dado por la posición del par ejellanta, al ser puesto en la correspondiente maquina un pequeño defasaje en el grado de perpendicularidad (a 90º uno del otro) ocasiona el prejuicio. Fuentes: Revista Rieles Latinoamericanos, publicación mensual nº 106/ Nota de Tapa: “Metrovías, mas de una década de inversiones”. Paginas 14 a 18. Testimonio de los Trabajadores que participaron en las tareas de normalización del descarrilo, el 10 de setiembre de 2006. Boletín informativo de la Agencia de Noticias Red-Acción (ANRed) de setiembre en Internet, www.anred.org TEL: 4343-6607. Página oficial de Subterráneos Residual SBASE, www.sbase.com.ar. Página del Centro Medico Integral Fitz Roy, Acevedo 865 Buenos Aires, www.cmfitzroy.com.ar Datos anexos: http://es.wikipedia.org/wiki/ICE El Accidente de Eschede, Alemania El 3 de junio de 1998, un tren Intercity Express (ICE) descarriló a 200 kilómetros por hora, dejando un total de 101 muertos y otro centenar de heridos. El accidente se produjo en el pueblo de Eschede, al norte de Alemania, cuando el tren de alta velocidad alemán que unía el trayecto Munich-Hamburgo, descarriló y chocó contra el pilar de un puente. La investigación posterior determinó que la falla se produjo en una de las ruedas de un vagón que colapsó por fatiga de material. La fatiga se habría debido a un mal diseño de las ruedas y falta de inspección. La rueda habría desprendido un trozo de metal que se incrustó en el vagón –lo cual fue advertido por un pasajero- produciendo fricción en la línea férrea, lo que en definitiva habría provocado el descarrilamiento. Varondelis/ Comisión de Prensa/ Metrodelegados Para contacto: Francisco Ledesma 15 6015 8902