Retos y Oportunidades ambientales de recuperación de Vapores en las Instalaciones de Explotación Caso : C.A.B. Cunduacán XXVIII Jornadas Técnicas 2013 25 de Octubre de 2013 Autor: Ing. Enrique Aguilar Hernández Coautor: Ing. Erick Abraham Hernández García C.A.B. Cunduacán Regulación y Disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas venteo de gas Documento que integra la Resoluciones : CNH.06.001/09 Disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos. CNH.07.002/10 Criterios de interpretación y aplicación para el cálculo del límite máximo nacional en materia de quema y venteo de gas natural. C.A.B. Cunduacán, 2013 Infraestructura de Transporte para el Manejo de la Producción del Aceite SIMBOLOGÍA Crudo hidratado operando 24” x 46 KM Crudo Ligero Marino 16” x 30 KM Costero Qo Neto= 20,413 bpd Agua = 2,268 bpd T.M. Dos Bocas Crudo deshidratado operando Psep= 88 Kg/cm2 Batería Luna 47 ºAPI Ducto disponible Qo= 28,373 bpd Agua= 7,699 bpd 44.0 ºAPI Ducto en construcción Ducto fuera de operación 8”Ø Agua Psep= 83 16” x 57.7 KM (disponible como oleoducto) 43.1 ºAPI 40.6 ºAPI 12” x 15 KM Batería Sen 16” x 30.8 KM Batería Oxiacaque 16” x 2 Km Batería Cunduacán 8” x 7.1 Km MEZCLA OLMECA C.C.C. PALOMAS 16” x 7.1 KM 24” x 32 Km NUDO CARDENAS 16” x 32 Km Qo= 225,035 bpd 31.2 ºAPI 24” x 7 KM 16” x 14.7 Km 47 Kg/cm2 Psep= 8.6 Kg/cm2 29.5 ºAPI 56 Kg/cm2 41.3 ºAPI Qo= 64,747 bpd Agua= 2,962 bpd Qo= 172,519 bpd Agua= 28,804 bpd Qo= 7,082 bpd Agua= 1,849 bpd 60.5 Kg/cm² 16” x 9.4 Km Qo= 42,286 bpd Agua= 11,252 bpd Psep= 82 Kg/cm2 Pozo Cupache 1 Qo= 0 bpd Batería Pijije Kg/cm2 C.A.B. Cunduacán 16” x 2 Km Bateria Samaria II Qo= 21,486 bpd Agua= 17,460 bpd Qo= 4,831 bpd 29.2 ºAPI Agua= 1,195 bpd 20” x 2 Km 16” x 2 Km Corriente Delta+Costero Qo= 155,819 bpd Agua= 24,181 bpd 3 Kg/cm2 Batería Iride 20” x 4.2 Km 20” x 4.2 Km Qo= 11,869 bpd Agua= 3,428 bpd 30.1 ºAPI 24” x 4.2 Km 4 Kg/cm2 Complejo Samaria II Qo= 52,516 bpd Agua= 30,850 bpd 16” x 4.4 Km Agua de lavado = 1,954 bpd 12” x 72 Km Samaria Terciario Qo= 11,347 bpd Agua= 5,221 bpd Poleo= 4 Kg/cm2 Aceite del Activo de Producción Macuspana-Muspac Qo= 2,937 bpd Agua= 4,095 bpd Batería Samaria III 6.5 Kg/cm2 Qo= 9,664 bpd Agua= 271 bpd C.A.B. Cunduacán Actualmente la C.A.B. Cunduacán recibe la producción proveniente de la Batería Íride para su deshidratación, desalado, almacenamiento y bombeo al Centro Comercializador de Crudo Palomas (C.C.C. Palomas) ó hacia la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB). Transporte de aceite hacia el C.C.C. Palomas y TMDB, Mantener las especificaciones de sal y agua del producto dentro de los parámetros de aceptación interorganismos. parámetros de sal y % Vol. de agua que estén dentro de los límites contractuales vigentes. • Coordenadas 93° 10’ de longitud Oeste respecto al Meridiano de Greenwich y a 18° 03’ de latitud Norte • Ubicada en el Kilómetro 1.5 de la carretera del poblado Gregorio Méndez a Rancho Nuevo, municipio de Cunduacán, Tabasco. • Acceso a la instalación es por la carretera Villahermosa-Cumuapa-Gregorio Méndez y se encuentra a una distancia aproximada de 42 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. C.A.B. Cunduacán Pronósticos de producción - C.A.B. Cunduacán PRODUCCIÓN DE ACEITE (BPD) PRODUCCIÓN DE ACEITE (BPD) AÑO Íride1 Oxiacaque1 LunaPijijeSen1 Yum-MayCosteroRibereño1 Cunduacán2,3 Total BPD AÑO Íride1 Oxiacaque1 LunaPijijeSen1 Yum-MayCosteroRibereño1 Cunduacán2,3 Total BPD 2028 1,420 1,420 2007 26,090 11,850 51,780 36,712 22,504 148,936 2029 330 330 2008 27,270 11,520 55,780 50,013 18,372 162,955 2030 310 310 2009 27,530 16,770 56,450 54,811 15,961 171,522 2031 270 270 2010 28,600 16,600 54,770 59,711 14,174 173,855 2011 28,480 17,640 47,760 55,315 10,198 159,393 2012 26,710 15,520 42,540 46,983 7,985 139,738 2013 24,060 11,800 31,130 40,396 7,713 115,099 2014 23,210 9,550 22,260 34,823 7,408 97,251 2015 22,010 9,190 15,490 29,893 6,445 83,028 PRODUCCIÓN DE AGUA (BPD) AÑO Íride1 Oxiacaque1 LunaPijijeSen1 Yum-MayCosteroRibereño2 Cunduacán3,4 Total BPD 2007 2,569 459 9,037 64 2,931 15,060 2008 2,678 530 6,163 69 3,073 12,513 2016 20,300 8,480 12,770 25,927 7,248 74,725 2017 18,220 7,890 9,710 22,268 6,329 64,417 2009 3,240 588 5,373 822 3,137 13,160 2018 17,250 7,770 6,860 18,001 6,222 56,103 2010 3,833 662 5,611 1,626 3,145 14,877 2019 16,160 7,150 4,510 15,010 6,058 48,888 2011 15,000 5,960 2,760 11,360 35,080 4,025 719 5,331 2,002 3,193 15,270 2020 2021 9,625 9,625 2012 4,173 759 4,666 3,097 3,233 15,928 2022 7,727 7,727 2013 4,701 795 3,821 3,382 3,298 15,997 2023 5,501 5,501 2014 4,449 822 2,975 3,610 3,332 15,188 2024 4,626 4,626 2015 4,369 862 2,371 2,342 3,353 13,277 2025 3,856 3,856 2016 2026 2,480 2,480 4,265 913 1,885 2,420 3,395 12,817 2027 1,980 1,980 2017 4,243 926 1,527 2,068 3,451 12,099 2018 4,343 926 1,250 1,542 3,505 11,397 2019 4,351 936 980 1,548 3,533 11,152 2020 4,342 934 764 1,573 3,546 10,951 Condiciones operativas - C.A.B. Cunduacán CONDICIONES DE LAS CORRIENTES DE ALIMENTACIÓN EN LÍMITES DE BATERÍA ALIMENTACIÓN CORRIENTE DE ACEITE ESTABILIZADO PROVENIENTE DE LA BATERÍA IRIDE ESTADO FÍSICO PRESIÓN (Kg/cm2 man.) MÁX/NORM/MÍN TEMPERATURA (°C) MÁX/NORM/MÍN 2.5 / 1.8 / 1.3 43 / 39 / 28 2.5/ 2.0/ 1.8 39 /36 /30 ACEITE ESTABILIZADO (LIQUIDO) CORRIENTE DE ACEITE ACEITE PROVENIENTE DE BATERÍA ESTABILIZADO CUNDUACAN (LIQUIDO) CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS PRODUCTO CORRIENTE DE ACEITE ESTABILIZADO, DESHIDRATADO Y DESALADO A C.C.C. PALOMAS - TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS ESTADO FÍSICO PRESIÓN (Kg/cm2 man.) MÁX/NORM/MÍN SALINIDAD (PTB) ACEITE ESTABILIZADO (LÍQUIDO) Características del Aceite estabilizado, deshidratado y desalado 38.0 / 29-20/ 16.0 10 - 28 Proceso actual de deshidratación, almacenamiento y bombeo en la C.A.B. Cunduacán LISTA DE EQUIPO CLAVE N. C. TDA-2 (1) SERVICIO CARACTERISTICAS TDA-2 TANQUE DESHIDRATADOR Ó DE ALMACENAMIENTO D.E.=54880 mm; H=14635 mm CAPACIDAD= 200 MB TD-4 TANQUE DESHIDRATADOR D.E.=54880 mm; H=14635 mm CAPACIDAD= 200 MB TA-2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO D.E.=54880 mm; H=14635 mm CAPACIDAD= 200 MB MBT1,2,3,4,5 BOMBAS DE TRASIEGO CAPACIDAD = 100 MBPD MBCH1,2 MOTOBOMBAS DE ENVÍO DE ACEITE CAPACIDAD = 70 MBPD MBCH3,4,5 MOTOBOMBAS DE ENVÓ DE ACEITE CAPACIDAD= 50 MBPD TA-2 (2) N. C. DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO N. C. P 5.8 P 0.5 MBT-1,2,3,4,5 P 38.3 T 35.0 MBCH-1,2,3,4,5 N.C. N.A. PC N. A. TD-4 N.C. P 1.3 - 2.3 DESHIDRATACION NOTAS: 1.- ACTUALMENTE EN MANTENIMIENTO. 2.- TANQUE REPARADO EN EL AÑO 2005. ACEITE SEMI-ESTABILIZADO DE BATERÍA CUNDUACÁN Ó ACEITE DE CAB HACIA BATERÍA CUNDUACÁN ACEITE SEMI-ESTABILIZADO DE BATERÍA IRIDE 3.- ACTUALMENTE EL OLEODUCTO HACIA LA TMDB OPERA COMO GASODUCTO POR LO QUE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE SE ENVIA AL C.C.C. PALOMAS. 4.- LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DIAGRAMA CORRESPONDEN AL LEVANTAMIENTO EN CAMPO REALIZADO EN DICIEMBRE DE 2006. 5.- TEMPERATURA EN °C Y PRESION EN Kg /cm2 man. A PRESA DE AGUA SALADA ACEITE A C.C.C. PALOMAS Ó A TERMINAL MARITIMA DOS BOCAS (3) A QUEMADOR ELEVADO Proceso propuesto de deshidratación, almacenamiento y bombeo en la C.A.B. Cunduacán LISTA DE EQUIPO CLAVE TDA-2 SERVICIO CARACTERISTICAS TANQUE DESHIDRATADOR D.E.=54880 mm; H=14635 mm Ó DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD= 200 MB TDA-4 TANQUE DESHIDRATADOR Ó DE ALMACENAMIENTO D.E.=54880 mm; H=14635 mm CAPACIDAD= 200 MB TA-2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO D.E.=54880 mm; H=14635 mm CAPACIDAD= 200 MB GA-100 A,B,C,D/R BOMBAS DE TRASIEGO GA- 101 MOTOBOMBAS DE ENVÍO A,B,C,D/R DE ACEITE TDA-2 (1) CAPACIDAD = 50 MBPD CAPACIDAD = 50 MBPD TA-2 (2) DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO GA-100 ABCD/R GA-101 ABCD/R N.C. PC N.A. TDA-4 (3) N.C. P 1.3 - 2.3 DESHIDRATACION Y ALMACENAMIENTO NOTAS: 1.- ACTUALMENTE EN MANTENIMIENTO. 2.- TANQUE REPARADO EN EL AÑO 2005. ACEITE SEMI-ESTABILIZADO DE BATERÍA CUNDUACÁN Ó ACEITE DE CAB HACIA BATERÍA CUNDUACÁN ACEITE SEMI-ESTABILIZADO DE BATERÍA IRIDE 3.- TANQUE A REHABILITAR POR PEP, EL ARREGLO DE LAS INTERCONEXIONES ES PRELIMINAR PARA INDICAR QUE FUNCIONA COMO TANQUE DESHIDRATADOR Y DE ALMACENAMIENTO. 4.- TEMPERATURA EN °C Y PRESION EN Kg /cm2 man. A PRESA DE AGUA SALADA ACEITE A C.C.C. PALOMAS Ó A TERMINAL MARITIMA DOS BOCAS A QUEMADOR ELEVADO Plano de Localización General de equipos de la C.A.B. Cunduacán Proyecto Actual Batería Íride Actualmente la batería Íride recibe la producción proveniente de los pozos del campo Íride, la corriente de aceite del campo Oxiacaque y la corriente proveniente del Sector Luna (baterías Luna, Pijije y Sen). El proceso se realiza mediante equipo de separación convencional, como separadores, rectificadores de gas, separador horizontal elevado, tanque de balance, tanques de almacenamiento y equipo de bombeo principalmente, obteniendo como productos, gas amargo de baja presión y un aceite semi-estabilizado. • Coordenadas UTM son las siguientes, X = 121,967 m. y Y = 21249 m. • Ubicada en el municipio de Cunduacán, en el área de los ejidos Santa Isabel, Los Cedros, Dos Ceibas y Gregorio Méndez del mismo municipio, en el estado de Tabasco. • Acceso parte de la Ciudad de Comalcalco, teniendo dos opciones para llegar a la batería, la primera es pasando por los Ciudad de Cunduacán, y los poblados San pedro, La Ceiba (primera sección) Gregorio Méndez y a 2 Kms. Rumbo a Dos Ceibas, se encuentra la Batería Íride. La segunda Opción es por la carretera Comalcalco-Villahermosa pasando por las Ciudades de Jalpa de Méndez y Nacajuca. Batería Íride Condiciones operativas - Batería Íride PRODUCCIÓN DE ACEITE (BPD) AÑO CAMPO ÍRIDE OXIACAQUE SECTOR LUNA (CAMPOS LUNAPIJIJESEN) LITORAL TABASCO (CAMPOS YUM Y MAY) CAMPO COSTERO PRODUCCIÓN DE GAS (MMPCSD TOTAL BPD CAMPO TOTAL ÍRIDE MMPCSD 2004 91 91 2005 106 106 AÑO 2004 32,431 6,119 41,676 7,658 784 88,668 2005 37,234 7,965 42,315 29,835 5,701 123,050 2006 135 135 2006 43,891 7,980 37,165 45,753 8,040 142,829 2007 130 130 2007 41,569 7,498 31,953 52,507 7,834 141,361 2008 127 127 2008 40,914 7,471 28,156 47,350 7,077 130,968 2009 121 121 2009 39,781 7,098 21,479 25,126 6,430 99,914 2010 115 115 2010 38,241 6,383 16,937 7,341 5,826 74,728 2011 111 111 2011 36,845 6,046 12,763 - 5,280 60,934 2012 113 113 2012 38,044 6,052 10,581 - 4,773 59,450 2013 37,243 5,520 7,318 - 4,338 54,419 2013 110 110 2014 33,442 4,614 5,263 - 3,933 47,252 2014 101 101 2015 30,881 4,691 4,015 - 3,566 43,153 2015 96 96 2016 28,045 5,085 3,342 - 3,224 39,696 2016 89 89 2017 25,523 5,661 2,806 - 2,932 36,922 2017 84 84 2018 26,080 5,285 2,369 - 2,666 36,400 2018 88 88 Pronósticos de producción - Batería Íride CONDICIONES DE LAS CORRIENTES DE ALIMENTACIÓN EN LÍMITES DE BATERÍA ESTADO FÍSICO ALIMENTACIÓN CORRIENTE DE CAMPO PRESIÓN (Kg/cm2 man.) MÁX/NORM/MÍN TEMPERATURA (°C) MÁX/NORM/MÍN 9.5 / 7.7 / 5.7 70 / 55 / 30 6.0 / 5.0 / 2.5 45 / 40 / 30 6.0 / 5.0 / 2.5 45 / 40 / 30 MEZCLA DE ÍRIDE A SEPARADOR POZO HORIZONTAL DE BAJA (VAPOR- PRESIÓN. LÍQUIDO) ACEITE CORRIENTE DE SEPARADO OXIACAQUE A TORRE SIN ESTABILIZADORA DE ESTABILIZAR CRUDO. (VAPORLÍQUIDO) ACEITE CORRIENTE DEL SECTOR SEPARADO LUNA, LITORAL TABASCO Y CAMPO COSTERO A TORRE ESTABILIZADORA SIN ESTABILIZAR DE CRUDO. (VAPORLÍQUIDO) CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS ALIMENTACIÓN ESTADO FÍSICO CORRIENTE DE ACEITE ACEITE ESTABILIZADO A C.A.B. CUNDUACÁN. ESTABILIZADO PRESIÓN (Kg/cm2 man.) MÁX/NORM/MÍN TEMPERATURA (°C) MÁX/NORM/MÍN 6.0 / 4.0 / 3.0 43 1 PRESIÓN DE VAPOR REID (PSIA) (LÍQUIDO) CORRIENTE DE GAS DE BAJA PRESIÓN ESTACIÓN COMPRESIÓN CUNDUACÁN. A DE GAS Características del Aceite estabilizado 8.0 / 7.0 / 5.0 1 41 La que resulte de operar la torre estabilizadora a la presión atmosférica. Proceso de separación actual en la batería íride Proceso de separación propuesto en la batería íride Plano de Localización General de equipos de la Batería Íride Actual CASETA VIGILANCIA SUBESTACION ELECTRICA CTO. CONTROL CTO. OPER. ENTRADA PRINCIPAL ACCESO SHL-01 AREA DEL SIASPA TANQUE DE BALANCE SHBP RVTB1 LISTA DE EQUIPO CLAVE RACK DE TUBERIAS DE LLEGADA DE POZOS SVMBP RACK DE TUBERIAS RACK DE TUBERIAS COBERTIZO A.I. TM-1 DESCRIPCION CARACTERISTICAS BC-01 EGBP RVGCBP BOMBA DE REC. DE CONDENSADOS ENFRIADOR DE GAS DE B. PRESION. RECTIFICADOR VERTICAL DE GAS COMBUSTIBLE Q=50 GPM, 5 HP, Pd=2.5 PSIG Q=10MMPCD. D.E=. 610mm, LTT = 2438 mm RV RECUPERADORA DE VAPOR POT. 1250 HP; 3600 RPM. RVTB1 RECTIFICADOR VERTICAL DEL TANQUE DE BALANCE D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SVRBPP SEPARADOR VERTICAL DE B.P. PRIMARIO. D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SVRBPS SEPARADOR VERTICAL DE B.P. SECUNDARIO. D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SHBP SEPARADOR HORIZONTAL DE BAJA PRESION. D.E.=2134mm, LTT=9144 mm. SVMBP SEPARADOR VERTICAL DE MEDICION DE B.P. D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SHL-01 SEPARADOR HORIZONTAL DE LIQUIDOS D.E.=1676mm, LTT=4877 mm. SVFBP SEPARADOR VERTICAL GENERAL DE B.P. D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SHEBP SEPARADOR HORIZONTAL ELEVADO DE B.P. D.E.=3968mm, LTT=9144 mm. TACI TANQUE DE ALMTO. DE AGUA CONTRAINCENDIO CAP=10 MBLS, D.E. 12954mm, L=12192mm -TM-1 TANQUE DE BALANCE TANQUE DE MEDICION DE TECHO FIJO D.E.=2438mm, LTT=9144 mm. CAP.=10 MBLS SSRV SEPARADOR DE SUCCION DE REC. DE VAP. D.E.=1372mm, LTT=1829 mm. TV-1,2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CRUDO. CAP=55 MBLS, D.E. 30480mm, L=12090mm RVV-01 RECTIFICADOR VERTICAL DE VAPORES CAP = 3.5 m3 Proyecto QUEMADOR DE FOSA QUEMADOR ELEVADO NUEVO LISTA DE EQUIPO EXISTENTES CLAVE QUEMADOR ELEVADO EXISTENTE TV-1 CASETA VIGILANCIA SUBESTACION ELECTRICA CTO. CONTROL CTO. OPER. ENTRADA PRINCIPAL ACCESO C.C.M. SHL-01 AREA DEL SIASPA CABEZAL DE POZOS BC-01 SHEBP DA-101 TANQUE DE BALANCE RVGCBP RACK DE TUBERIAS FA-100 LOCALIZACION GENERAL DE EQUIPOS EN BATERIA IRIDE, SITUACION ACTUAL SHBP RACK DE TUBERIAS DE LLEGADA DE POZOS Q=50 GPM, 5 HP, Pd=2.5 PSIG RECTIFICADOR VERTICAL DE GAS COMBUSTIBLE D.E=. 610mm, LTT = 2438 mm RECUPERADORA DE VAPOR SEPARADOR VERTICAL DE B.P. PRIMARIO. D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SEPARADOR VERTICAL DE B.P. SECUNDARIO. D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SHBP SEPARADOR HORIZONTAL DE BAJA PRESION. D.E.=2134mm, LTT=9144 mm. SVMBP SEPARADOR VERTICAL DE MEDICION DE B.P. D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SHL-01 SEPARADOR HORIZONTAL DE LIQUIDOS D.E.=1676mm, LTT=4877 mm. SVFBP SEPARADOR VERTICAL GENERAL DE B.P. D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SHEBP SEPARADOR HORIZONTAL ELEVADO DE B.P. D.E.=3968mm, LTT=9144 mm. TACI TANQUE DE ALMTO. DE AGUA CONTRAINCENDIO -- TANQUE DE BALANCE CAP=10 MBLS, D.E. 12954mm, L=12192mm D.E.=2438mm, L =9144 mm. TT TM-1 TANQUE DE MEDICION DE TECHO FIJO CAP.=10 MBLS SSRV SEPARADOR DE SUCCION DE REC. DE VAP. D.E.=1372mm, LTT=1829 mm. TV-1,2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CRUDO. CAP=55 MBLS, D.E. 30480mm, L=12090mm CAP = 3.5 m3 RVV-01 RECTIFICADOR VERTICAL DE VAPORES FOSA-API FOSA DE QUEMA QUEMADOR ELEVADO -- SVMBP CLAVE RACK DE TUBERIAS RACK DE TUBERIAS AREA VERDE POT. 1250 HP; 3600 RPM. RECTIFICADOR VERTICAL DEL TANQUE DE BALANCE D.E.=1829mm, LTT=6096 mm. SVRBPP SVRBPS LISTA DE EQUIPO NUEVO RVTB1 COBERTIZO TM-1 A.I. CARACTERISTICAS BOMBA DE REC. DE CONDENSADOS RVGCBP RVTB1 TV-2 DESCRIPCION BC-01 RV LIMITE DE BATERIA AREA VERDE LIMITE DE BATERIA RVGCBP CABEZAL DE POZOS SHEBP RACK DE TUBERIAS BC-01 FOSA API C.C.M. DESCRIPCION CARACTERISTICAS DA-101 TORRE ESTABILIZADORA ATMOSFERICA D.I. 1829 mm L TT = 19000 mm. FA-100 SEPARADOR HORIZONTAL BIFASICO D.I. 4562 mm L TT = 10973 mm. FA-101 RECTIFICADOR VERTICAL SECUNDARIO DE BAJA PRESION EC-101 MODULO DE ENFRIAMIENTO MECANICO (TIPO SOLOAIRE) --- SISTEMA DE RECUPOERACION DE VAPORES -- MOTOBOMBAS DE TRASIEGO DE CRUDO -- QUEMADOR ELEVADO BOMBAS CENTRIFUGAS PARA ENVIO DE CRUDO SIMBOLOGIA EQUIPO O INSTALACIONES A REHABILITAR Y/O ADECUARSE. EQUIPO O INSTALACIONES A SUSTITUIRSE O REEMPLAZARSE. EQUIPO O INSTALACIONES NUEVAS. TV-2 TV-1 EQUIPO O INSTALACIONES A INSTALARSE POR OTROS. EQUIPO O INSTALACIONES A DESMANTELARSE. NOTA: LA UBICACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS CONSTARA CON UN ESPACIO SUFICIENTE E INDEPENDIENTE, CUYA ORIENTACIÓN ESTARA DEFINIDA POR LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EXISTENTES, CONSERVANDO EN TODA MEDIDA LA SIMETRIA DE LAS LÍNEAS DE DESCARGA A LA LLEGADA DE DICHOS CABEZALES, EVITANDO CRUZAMIENTO ENTRE ELLOS. LOCALIZACION GENERAL DE EQUIPOS EN BATERIA IRIDE, SITUACION PROPUESTA. Identificación de PROBLEMÁTICA Batería Sen Psep= 82 Kg/cm2 41.3 ºAPI Qo= 64,747 bpd Agua= 2,962 bpd 40.6 ºAPI Qo= 172,519 bpd Agua= 28,804 bpd Batería Oxiacaque Psep= 8.6 Kg/cm2 20” x 2 Km 16” x 2 Km 16” x 2 Km C.A.B. Cunduacán 16” x 2 Km 24” x 7 KM 3 Kg/cm2 Batería Iride Bateria Samaria II Qo= 21,486 bpd Agua= 17,460 bpd 20” x 4.2 Km 20” x 4.2 Km 24” x 4.2 Km Qo= 11,869 bpd Agua= 3,428 bpd 30.1 ºAPI Complejo Samaria II 4 Kg/cm2 PROBLEMÁTICA - Batería Íride (ACEITE SEMIACONDICIONADO) Debido a que actualmente se termina de construir el 4to. paquete de vacío y se están acondicionando los equipos existentes en batería Íride se tiene que enviar el aceite semiacondicionado. Batería Íride PROBLEMÁTICA - C.A.B. Cunduacán (VAPORES) Debido a que actualmente en batería Íride se termina de construir el 4to. paquete de vacío el aceite recibido en C.A.B. Cunduacán se incorpora semiacondicionado, lo que ocasiona gran desprendimiento de vapores que tienen que ser venteados en la instalación. C.A.B. Cunduacán Solución a la PROBLEMÁTICA Mediante el cálculo y la reconfiguración de las recuperadoras de vapor de Batería Íride, establecer los parámetros operativos para bajar la presión de succión de vacio, con esto nos beneficiará en : 1. Incrementar la capacidad de Recuperación de vapores en batería Íride, con el objetivo de disminuir el venteo de gas y reducir la contaminación en el medio ambiente. 2. Disminuir la generación de vapores en C.A.B. Cunduacán y los riesgos por el manejo de vapores en la instalación. 3. Se tendrá como beneficio la recuperación de vapores con alto contenido de hidrocarburos. Batería Íride Situación actual de las recuperadoras de vapor Batería Íride Se cuenta con 4 recuperadoras de vapor: reparación. 3 eléctricas y 1 de combustión Interna en R.V. eléctricas , capacidades de 7.0 MMPCSD de gas cada una , la cual UNA opera las 24 hrs. (No.2). , Recupera los vapores generados de la estabilización de crudo, Las dos R.V. eléctricas, estan acondicionadas para operación normal y otra de relevo, PA-100/R El gas recuperado es enviado junto con el gas de separación de la batería a la estación de compresión Cunduacán, a una presión de descarga de 7 kg/cm² y una temperatura de 56.1°C. Capacidad = 7.0 MMPCSD de gas Pdescarga= 7 kg/cm² (99.6 psig) Temperatura = 56.1°C (133°F). Figura 1. Recuperadora de Vapor Eléctrica No. 2 , en operación Componentes recuperación de vapores Los equipos de recuperación de vapores están integrados por un paquete para operación normal y otro de relevo, siendo el de operación normal suministrado con motor eléctrico y el de relevo con motor de combustión interna. El paquete de recuperación para operación normal con motor eléctrico esta integrado por los siguientes componentes principales: • Trampa de Succión Vertical………………………… VES2498S. • Compresor tipo Tornillo……………………………… COMP2498. • Motor Eléctrico……………………………………….. MOTR2498 • Separador de Aceite del Paquete de Compresor… VES2498. • Post-Enfriador……………………….…………………COLR2498. • Trampa de Condensados……………….….…………VES2497KO. El paquete de recuperación de relevo con motor de combustión interna esta integrado por los siguientes componentes principales: • Trampa de Succión Vertical…………………………..VES2497SV. • Compresor tipo Tornillo………………………………..COMP2499. • Motor de Combustión Interna…………………………ENGC2499. • Separador de Aceite del Paquete de Compresor…..VES2497D. • Post-Enfriador…………………………………………..COLR2499. • Trampa de Condensados………………………………VES2497KO Áreas recuperadoras de vapores Recuperadoras de Vapores eléctrica Recuperadoras de Vapores Combustión Interna Recuperadora de vapores con motor eléctrico Figura 2. Esquema general de la URV Tablero de control eléctrico (URV MOTOR ELECTRICO) Monitoreo de variables Presión de succión y temperatura Presión de descarga y temperatura Presión del aceite y temperatura Caída de presión en el filtro de aceite Presión de aceite. Temperatura de aceite. Posición de la válvula de control de capacidad y modo de operación; automático o manual. Posición de la válvula de control de relación de volumen y modo de operación; automático o manual. Modo de operación del compresor. Amperaje de consumo del motor. Indicación de alarmas. Tablero de control eléctrico (URV MOTOR ELECTRICO) Fig. 1 Tablero de control eléctrico Desarrollo de las pruebas De las tres unidades recuperadoras de vapores eléctricas, una en opera las 24 hrs, y dos disponibles . Las cuales fueron reconfiguradas en sus parámetros operativos mediante programador electrónico estableciendo como presión de succión 0 kg/cm2, una vez configurados los parámetros se realizaron las pruebas , se efectúo el análisis y observación de los comportamientos de la Unidad Recuperadora de vapores. URV No. 1 reconfigurada Desarrollo de las pruebas URV No. 2 reconfigurada Desarrollo de las pruebas La prueba de las Unidades Recuperadoras de Vapor consistió 1. Alinear la URV 2 (nueva) sacando de operación la Unidad recuperadora de vapor 1 (existente) 2. Pasados los primeros 30 minutos, se alineo la URV 1 (existente). objetivo verificar : con la puesta en operación de dos unidades reductoras de vapores, efectivamente la generación de vapor en el domo de la torre estabilizadora iba a ser canalizada hacia las unidades recuperadoras de vapor Comprobación Reducción en la flama de los quemadores elevados de las baterías Íride y de C.A.B. Cunduacán. Se logró con éxito. Quemador de la batería Íride ANTES DE LAS PRUEBAS Desarrollo de las pruebas Quemador de C.A.B. Cunduacán ANTES DE LAS PRUEBAS Comportamiento del quemador C.A.B. Cunduacán ANTES DE LAS PRUEBAS PRUEBA DESPUES DE LAS PRUEBAS Comportamiento en Quemador de C.A.B. Cunduacán Comportamiento del quemador Bat. Íride ANTES DE LAS PRUEBAS PRUEBA DESPUES DE LAS PRUEBAS PRUEBA Fig. 9. Comportamiento en Quemador de Batería Íride. Comportamiento de la producción PRUEBAS ANTES DE LAS PRUEBAS DESPUES DE LAS PRUEBAS Comportamiento del Nivel de la Torre PRUEBA DESPUES DE LAS PRUEBAS ANTES DE LAS PRUEBAS 04/JUN/2 013 05/JUN/2 013 Muestra del 04 junio del 2013 13:15 hrs Batería Íride Muestra del 04 junio del 2013 13:15 hrs C.A.B. Cunduacán Muestra del 04 junio del 2013 14:15 hrs C.A.B. Cunduacán Monitoreo de variables Monitoreo de variables Conclusiones Se acordó realizar prueba por 8 hrs para observar comportamiento mas estabilizado y coordinación con el arranque de equipo de bombeo de la torre, ya que se observaron niveles críticos. Aunque de manera preliminar se concluye que el bajar la presión de succión de las recuperadora de vapor logro el resultado con éxito, sin modificar las partes mecánicas del sistema , solo se hizo modificación de condiciones a través de la configuración electrónica de una maquina comportándose de manera satisfactoria no se observaron ineficiencias del equipo. La prueba trajo como beneficio reducir el Impacto al MEDIO AMBIENTE ya que se redujo A CERO la quema de los vapores en los quemadores tipo vela tanto en batería Íride como significativamente en la C.A.B. CUNDUACAN