Un tratamiento de acidificación matricial ayuda a

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CASO DE ESTUDIO
Un tratamiento de acidificación matricial ayuda
a PEMEX a incrementar la producción de petróleo
un 45% y a obtener USD 134 000 por día
El divergente ácido OilSEEKER reduce el corte de agua del 28%
al 1,6% en un pozo intensamente dañado del Golfo de México
Mejorar la producción de petróleo
proveniente de una formación naturalmente
fracturada sin incrementar el corte de agua.
SOLUCIÓN
Utilizar el divergente OilSEEKER* para
desviar el fluido de estimulación desde
las zonas saturadas con agua y hacia
las zonas productivas.
RESULTADOS
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La producción de petróleo se
incrementó un 45%, con un valor
estimado de USD 134 000 por día.
Disminuyó el corte de agua del 28%
al 1,6%.
Se redujo el factor de daño de +10 a –2.
“El divergente OilSEEKER constituyó
un aporte importante para nuestros
tratamientos de estimulación
matricial en pozos de alta productividad naturalmente fracturados.
En los últimos dos años, las
operaciones de estimulación con el
divergente OilSEEKER nos ayudaron
sistemáticamente a incrementar la
producción de petróleo y a la vez
reducir el corte de agua.”
Nemesio Miguel-Hernández
Coordinador de
Diseños y Evaluaciones
PEMEX
PEMEX detectó una producción extremadamente
alta de agua en un pozo nuevo del campo Kuil
Durante la perforación de un pozo marino en una formación carbonatada naturalmente
fracturada, de alta temperatura, PEMEX observó una pérdida de circulación severa de más
de 12 000 bbl de lodo en la formación. A pesar de que PEMEX controló estas pérdidas severas
mediante el agregado de sólidos de CaCO3 en el fluido de perforación a base de aceite, el
material de pérdida de circulación produjo daño a la formación. Las pruebas indicaron un factor
de daño estimado de +10, con un estrangulador de 1½ pulgada, pero la producción inicial de
petróleo alcanzó 5 880 bbl/d. De inmediato, la producción de agua se incrementó hasta un 28%,
impidiendo el flujo de petróleo. A fin de incrementar la producción de petróleo y reducir el corte
de agua en este pozo crítico, PEMEX se asoció con Schlumberger para la ejecución de un
tratamiento de acidificación matricial.
El divergente ácido OilSEEKER taponó las zonas con alto corte de agua
Los ingenieros de laboratorio de Schlumberger efectuaron pruebas extensivas de compatibilidad
con el lodo de perforación y muestras de petróleo a fin de recomendar un plan de acidificación
adecuado para el pozo. Schlumberger aplicó el agente divergente ácido OilSEEKER para
estimular selectivamente las zonas hidrocarburíferas. Luego, se bombeó una mezcla de ácidos
orgánicos para que penetrara en las zonas productivas. Para mejorar el desempeño y la limpieza
se utilizaron fluidos nitrificados.
450
Presión de flujo de fondo de pozo, kg/cm2
DESAFÍO
400
350
300
■
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Factor de daño previo al tratamiento de estimulación
Presión de boca de pozo previa al tratamiento de estimulación
Factor de daño posterior al tratamiento de estimulación
Presión de boca de pozo posterior al tratamiento de estimulación
Antes del tratamiento de estimulación
250
200
Después del tratamiento
150
100
50
0
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
Tasa de flujo de petróleo, bbl/d
Análisis NODAL. Antes del tratamiento de estimulación con el divergente OilSEEKER, la producción de petróleo era
de 5 885 bbl/d con un corte de agua del 28%. El factor de daño era +10. Después del tratamiento, la producción de
petróleo alcanzó 9 150 bb/d con un corte de agua del 1,6% y el factor de daño se redujo a –2.
Estimulación
CaSO DE ESTUDIO:El divergente ácido OilSEEKER reduce el corte de agua del 28% al 1,6% en un pozo intensamente
dañado del Golfo de México
PEMEX incrementó la producción de petróleo
un 45% y obtuvo USD 134 000 adicionales por día
El factor de daño se redujo a –2, lo que fue indicativo del mejoramiento de la productividad
del pozo. El análisis NODAL* posterior al tratamiento mostró tasas de producción de petróleo de
8 579 bbl/d con un corte de agua del 1,6% a través de un estrangulador de 1½ pulgadas. El valor
del incremento de la producción del 45% se estimó en aproximadamente USD 134 000 por día.
“El divergente OilSEEKER constituyó un aporte importante para nuestros tratamientos de
estimulación matricial en pozos de alta productividad naturalmente fracturados,” manifestó
Nemesio Miguel-Hernández, Coordinador de Diseños y Evaluaciones de PEMEX. “En los últimos
dos años, las operaciones de estimulación con el divergente OilSEEKER nos ayudaron a
incrementar sistemáticamente la producción de petróleo y a la vez reducir el corte de agua.”
Como resultado del tratamiento de acidificación matricial, Schlumberger se convirtió en la
compañía proveedora de servicios de estimulación preferida para los pozos nuevos de PEMEX
en todo el campo Kuil y en toda la región.
www.slb.com/stimulation
*­ Marca de Schlumberger
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