SISTEMA EFLUENTE CERO PÚBLICO BENEFICIADO El proyecto beneficia a la Comunidad en general y en particular a la población vecina de la planta. Aun cuando no se pueda cuantificar a cuantos beneficiarios afecte el proyecto, podemos estimarlos en cientos de miles o aun millones ya que la fuente común de captación de aguas subterráneas y del curso de agua final está ligados a una enorme cantidad de habitantes el Gran Buenos Aires. El acuífero Puelches, que suministra agua potable a prácticamente todos los partidos del gran Buenos Aires es una napa situada a una profundidad medida entre 60 y 70 metros. Hacia ellas se efectúan perforaciones instalándose bombas de extracción para elevar el agua hasta los tanques de distribución de las diferentes poblaciones. Además, gran cantidad de industrias también se abastecen captando agua para sus procesos industriales de esa napa por lo que la misma esta sometida a extracciones masivas que se reflejan en niveles estáticos cada año más bajos. La conservación de este recurso acuífero es de vital importancia para toda la población. Respecto al vertido de efluentes es sabido que el río de la Plata es el destino final de todos los de origen domiciliario como industriales a través de los conductos cloacales municipales, de los cursos de agua pluvial, los distintos arroyos que reciben no solamente el agua de lluvia sino también los vuelcos de agua de proceso de la industrial en general, razón por la que por estas acciones se va deteriorando permanente e irremediablemente en Medio Ambiente. En este caso, tampoco puede definirse el perfil del público beneficiado ya que no está dirigido a toda la comunidad en general. El interés del proyecto abarca no sólo a la comunidad en general y población vecina en particular sino que también es de interés para toda la industria del Papel, basada en la utilización de papel recuperados como materia prima, siendo este valido tanto de la Argentina como para prácticamente todos los países latinoamericanos tienen problemáticas similares. NECESIDAD ATENDIDA POR EL PROGRAMA Si bien todo la industria es una gran usuaria de agua para llevar adelante su proceso de fabricación, nuestra actividad –la industria de la celulosa y papel- usa el agua en mayor cantidad que las otras industrias, razón por la que en general las fábricas de papel se instalan a orillas o en las cercanías de grandes recursos de aguas o ríos de manera que puedan proveerse de agua para el proceso y disponer de una vía conveniente de descarga de sus efluentes. Esta intensidad de uso hace que sea de enorme relevancia la conservación del recurso acuífero. La fundamental importancia del agua en el proceso de fabricación del papel se debe a que ellas es usada como vehículo de transporte de las fibras, para la dispersión de las cargas y aditivos, se usa en la limpieza, enfriamiento, sellado y lubricación en todas las áreas de la fabrica de papel y provee la interligación entre las fibras a través del desarrollo de iones hidrógeno en el proceso de secado. Durante décadas los sistemas de fabricación de papel eran de los denominados abiertos es decir que no tenían ningún elemento que permitiera reciclar al menos una parte del agua que se utilizaba en el proceso. Esta situación llevaba a que fueran moneda corriente, consumos de agua limpia del orden de los 100 m3 por toneladas de papel. En los últimos 25 años, a medida que fue aumentando la exigencia de disminuir costos, conservar energía y prestar más atención al medio ambiente fueron reduciéndose paulatinamente los consumos de agua, mediante la aplicación de nuevas tecnologías disponibles, como también por el avance de las legislaciones que en cada país regularon en forma más exigente los parámetros de contaminantes en los vertidos industriales. Así fue como los límites de Sólidos suspendidos, sólidos totales y la demanda biológica de oxigeno se fueron llevando a valores cada vez más bajos. Esto obliga a la industria que en general dispone sólo de tratamientos primarios a realizar costosas instalaciones de tratamiento secundario para poder disponer de sus efluentes dentro de los parámetros legales. La producción de papeles Lines y Onda que Zucamor produce en su planta de Ranelagh implicaba un consumo de agua limpia del orden de los 4.400.000 litros diarios, cifra esta medida a los largo del tiempo antes del comienzo de la elaboración del proyecto que nos ocupa. Estos valores quedaron reflejados en el Mapa de Agua que se elaboró al comienzo y como punto de partida del proyecto con el fin de tener perfectamente identificados todos los puntos de consumo, así como para disponer de una medicación de los caudales involucrados y su calificación correspondiente, para los diferentes tipos de aguas que se utilizan a lo largo del Proceso. El problema entonces radicaba en tres aspectos: a. alto costo de extracción del volumen de agua utilizado b. disminución del potencias de los acuíferos donde se realiza la extracción c. Vuelco a cursos de agua de gran volumen de efluentes, con un determinado nivel de cargas contaminantes. El proyecto atendía a la solución de estos tres problema, que afectaban no solo a la comunidad sino también a la economiza del proceso de fabricación. Para solucionarlo se adoptó el criterio de realizar un sistema que permitiera la recuperación total del agua del proceso, de manera de no producir ningún vuelco a los cursos de agua y captar solamente de las napas acuíferas en explotación el agua necesaria para la reposición de aquella evaporada naturalmente y en el proceso de secado del papel. OBJETIVOS El proyecto Efluente cero fue diseñado para adecuar los procesos de fabricación de papel a la “política de seguridad y medio ambiente” que Zucamor presentara en marzo de 1997. El proyecto tiene los objetivos generales de: 1. Llegar al mayor grado de disminución de consumo de agua fresca, proveniente de los 4 pozos semisurgentes en operación en la Planta, con la premisa de poner en condiciones de reutilización total el agua necesaria para el proceso. Con ello quedaría sólo como agua fresca a incorporar a la producción de papeles, aquellas que se evapora durante el proceso y mayormente durante el secado el papel por acción de los Secadores calefaccionados a vapor en la Máquina Continua. 2. Con ello se conseguiría no sólo preservar el acuífero de donde se extrae el agua sino disminuir correlativamente el uso del Energía Eléctrica necesaria para realizar la extracción. 3. Fundamentalmente no evacuar a los cursos de agua ningún tipo de efluente contaminado en mayor o menor medida. Zucamor estaba habilitado por Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires a realizar el vuelco de sus efluentes en el curso de agua denominado Canal san Juan, afluente de Arrojo Gimenez que a su vez descarga en el río de la Plata a la altura de la localidad de Beazategui, esto realizado en todo de acuerdo y cumplimiento las condiciones sanitarias que requiere la legislación vigente. METAS Las son la disminución del consumo de agua fresca desde el nivel del pre proyecto, la reducción del consumo de energía eléctrica equivalente al consumo mensual de 14 viviendas familiares y finalmente el no efectuar ningún vuelco de aguas del proceso al Canal San Juan. ACCIONES El programa de acción se armó de la siguiente manera: 1. Realizar el mapa de agua en uso de la instalación , esto es medir los caudales de utilización en cada punto de consumo, identificando el punto, la calidad de agua en uso, el caudal máximo, la presión de utilización y su facto de utilización. 2. A partir del anterior, diseñar el mapa de agua nuevo, para poder cuantificar los caudales de cada tipo de agua , señalando las presiones de utilización en cada punto. 3. Adoptar valores de contenido de sólidos en suspención y disueltos para cada tipo de agua, campatibles con su utilización para poder elegir el equipamiento necesario para su obtención. 4. Contando ya en la instalación con el Filtro a Discos de la firma Beloit de USA, que permitía la obtención de agua clarificada con el nivel de calidad necesario para su uso en las regaderas d limpieza de los rollos de retorno de la tela formadora de la mesa de fabricación y con un equipo clarificado por flotación de la firma Krofta de Suiza, que clarificaba el agua excedente, se decidió integrar estos equipos en el nuevo sistema 5. Buscar entre los proveedores de equipos de probada tecnología, el equipamiento necesaria para realizar la limpieza del efluente que llegaría a la planta de tratamiento para separación y eliminación vía CEAMSE de los contaminantes primarios.; recuperar las fibras papeleras aptas para su reutilizacion en el proceso de producción de papeles. Retirar agua clarificada los contaminantes sólidos para convertirla en agua clara para su uso como Agua limpia. 6. Ya que la filosofía del sistema indicaba la total eliminación del vuelco de efluentes, como pieza fundamental del sistema se decidió la construcción de una cisterna de acumulación de las aguasal proceso de un volumen un 50% mayor que el volumen total de agua presente en el proceso. De esta manera, cualquier desajuste en el sistema permitiría la acumulación del agua en la misma sin necesidad de realizar ningún vuelco y una vez solucionado el inconveniente retornar el agua al sistema y reiniciar el ciclo. 7. Realizar la ingeniería básica y detalle de la instalación partiendo de la situación existente y llevándola a las modificaciones de los circuitos internos y las nuevas instalaciones necesarios para la obtención de las calidades de agua. 8. Puesta en servicio del sistema Toda la tarea fue coordinada y gerenciada por el personal técnico y de proceso de Zucamor se desarrolló en un lapso de 18 meses a partir de la decisión de ejecución hasta la puesta en marcha del sistema. Dado que toda la organización estaba compenetrada del trabajo a realizar, los beneficiarios internos participaron también del proyecto, así como diferentes miembros de la estructura de la empresa. RESULTADOS Se redujo en la extracción de agua en las napas subterráneas de donde se sirve de agua potable a gran parte de la población del Gran Buenos Aires. Se dejó extraer de las napas 1.460.000 m3 de agua por año, equivalente al consumo del mismo período de 9.773 hogares tipo. Se cegaron los pozos 6 y 7 quedando operables solamente 3, 5 y 8 de los cuales solo uno está activo permaneciendo los otros dos están parados. También se produjo una reducción en el consumo de energía eléctrica de 1.202.000 kw/h por año, equivalentes al consumo de 400. Hogares tipo. A su vez, al no efectuar volcamiento de líquidos residuales al Canal San Juan y por este al Arroyo Jiménez y al río de la Plata se redujo el aporte de contaminantes proporcionalmente al caudal que se vertía. Como adicional, la bondad del sistema también se reflejó en el rendimiento del proceso de conversión de los rezagos de papel en Papeles Industriales ya que al separar las aguas recicladas el contenido de fibras papeleras permitió que estas se utilizaran nuevamente en el proceso, llevando el 87% de rendimiento promedio anual al 90%. Además, el proceso llevó muchas enseñanzas al personal sobre el valor del agua limpia y de un uso del agua más convenientes. INVERSIÓN Los recursos financieros invertidos fueron propios sin recurrir a financiaciones externas tanto para los equipos importados como para los nacionales y las tareas de instalación y montaje.