UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÀREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA “ESTUDIO PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL ÁREA DE AUTOCLAVES EN LA EMPRESA NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.” AUTOR YAGUAL APOLINARIO ALEXANDER BERNARDO DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. NAVARRETE PACHECO OSWALDO ALFREDO 2015 GUAYAQUIL - ECUADOR ii “La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” Yagual Apolinario Alexander Bernardo C.C. 0924664105 iii DEDICATORIA Dedico este trabajo de titulación a mi querida madrecita Alicia Apolinario Pezo el cual estoy siempre agradecido con ella por todo lo que me ha sabido guiar en el camino de la vida, y decirle que mi título de ingeniero se lo dedico a ella, a mi padre José Alberto Yagual González (+) quien fue un espectacular padre, a los dos por su gran esfuerzo en darme la educación, porque son las personas que desde siempre me dieron su apoyo y la confianza para lograr y cumplir mis metas. iv AGRADECIMIENTO Agradezco primeramente a Dios padre todo poderoso, por iluminarnos en la vida y brindarme sabiduría para saber aprovechar todas las oportunidades que se me presenten, por ser mi guardián y guía por brindarme la salud necesaria para seguir avanzando con éxito. A todos mis hermanos (as) quienes siempre supieron guiarme por buen camino, y siempre estamos unidos como los mejores amigos, todos han sido mi punto de apoyo los doce; se los quiere. Al director de tesis Ingeniero Industrial Navarrete Pacheco Oswaldo por guiarme en todo el tiempo de la elaboración de mi tesis, del cual estoy eternamente agradecido por su apoyo. v ÍNDICE GENERAL N° Descripción Pág. PRÓLOGO 1 CAPÍTULO I FUNDAMENTO DESCRIPTIVO N° Descripción Pág. 1.1 Antecedentes (información general de la empresa). 2 1.2 Datos generales de la empresa. 4 1.2.1 Localización. 4 1.2.2 Identificación según el código Internacional Industrial 5 Uniforme (CIIU). 1.2.3 Recursos productivos. 5 1.2.4 Misión. 6 1.2.5 Visión. 6 1.2.6 Nuestra visión de sustentabilidad. 6 1.2.7 Productos que se elaboran. 6 1.2.8 Clientes de NIRSA. 9 1.2.9 Distribución de Planta. 10 1.3 Justificativos. 11 1.3.1 Objetivo general. 11 1.3.2 Objetivos específicos. 11 1.4 Maquinas y equipos utilizados en el proceso. 12 1.4.1 Capacidad de producción. 13 1.4.2 Análisis de la eficiencia. 13 1.5 Autoclaves. 15 vi N° Descripción Pág. 1.5.1 Tipos de autoclaves 15 1.5.2 Autoclave de laboratorio. 16 1.5.3 Autoclave de uso médico. 17 1.5.4 Autoclave industrial. 18 1.6 Procesos de producción. 19 1.6.1 Esterilización del producto enlatado. 19 1.6.2 Factores a considerar el cálculo del proceso. 19 1.6.3 Monitoreo del proceso. 20 1.6.4 Determinación de los procesos de operación del 20 autoclave. 1.6.5 Autoclaves estacionarios. 21 1.6.6 Descripción de proceso de producción conservas de atún 24 1.6.7 Descripción del proceso de esterilización. 27 1.7 Marco teórico. 33 1.7.1 Fase del ciclo de esterilización 39 1.7.2 Fase de purgado 40 1.7.3 Fase de esterilización 40 1.7.4 Fase de descarga 42 1.7.5 Fundamento histórico. 43 1.7.6 Fundamento ambiental. 44 1.7.7 Fundamento Legal. 45 1.7.8 Fundamento referencial. 45 1.8 Metodología. 46 1.8.1 Técnicas a utilizar. 47 1.9 Síntesis y análisis del problema. 48 1.9.1 Descripción del problema. 49 1.9.2 Contexto de la problemática. 49 1.9.3 Causas del problema. 49 1.9.4 Efectos del problema. 49 vii CAPÍTULO II ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO N° Descripción Pág. 2.1 Registro de datos 50 2.1.1 Problema baja capacidad de producción 51 2.1.2 Problema paros no programados 51 2.2 Descripción del problema baja capacidad de producción 51 2.2.1 Cuantificación de perdidas baja capacidad de producción 52 2.3 Descripción del problema paros no programados 53 2.3.1 Cuantificación de pérdidas del problema mediante el 54 análisis de Pareto 2.4 Identificación de los problemas mediante diagrama causa 57 efecto 2.4.1 Diagrama causa - efecto baja capacidad de producción 58 2.4.2 Diagrama causa - efecto paros no programados 60 2.5 Análisis de datos 62 2.5,1 Análisis FODA 62 2.5.2 Factores internos 62 2.5.3 Factores externos 63 2.6 Impacto económico de problemas 65 2.7 Diagnóstico 66 CAPÍTULO III PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN N° Descripción Pág. 3.1 Descripción de la solución 67 3.1.1 Planteamiento y análisis de la solución 67 3.2 Diseño del autoclave 68 3.2.1 Parámetros de diseño 69 viii N° Descripción 3.2.2 Construcción del autoclave en la empresa 69 3.2.3 Tipo de recipiente 71 3.3 Solución al problema 72 3.3.1 Costo del problema baja capacidad de producción 73 3.3.2 Costos de materiales y servicios 73 3.3.3 Costos directos 74 3.3.4 Costos indirectos 75 3.3.5 Costo total de los autoclaves 75 3.4 Costo de paros no programados 75 3.4.1 Costo de operación 76 3.5 Costo total de la solución del proyecto 77 3.5.1 Beneficio económico 77 3.6 Plan de inversión y financiamiento 78 3.6.1 Financiamiento de la propuesta 79 3.6.2 Estado de resultados directos 79 3.6.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 80 3.6.4 Valor Actual Neto (VAN) 82 3.6.5 Periodo de Recuperación del capital (PRI) 83 3.6.6 Coeficiente Beneficio/Costo 84 3.6.7 Resumen de criterios económicos 84 3.7 Programación para puesta en marcha 85 3.7.1 Planificación y Cronograma de implementación 85 3.8 Conclusiones y Recomendaciones 87 3.8.1 Conclusiones 87 3.8.2 Recomendaciones 88 GLOSARIO DE TÉRMINOS 89 ANEXOS 91 BIBLIOGRAFÍA Pág. 118 ix ÍNDICE DE GRÁFICOS N° Descripción Pág. 1 Porcentaje de la eficiencia 14 2 Proceso del autoclave 22 3 Diagrama de análisis del proceso de esterilización 32 4 Etapas del proceso del ciclo de esterilización 39 5 Evolución de la temperatura con respecto al tiempo 42 durante el ciclo de esterilización 6 Diagrama de Pareto de las causas por paros no 55 programados 7 Diagrama de Pareto de mayor impacto 57 8 Diagrama Ishikawa para el problema baja capacidad de 59 producción 9 Diagrama Ishikawa para el problema de paros no 61 programados 10 Matriz FODA 64 11 Cronograma de implementación del proyecto 86 x ÍNDICE DE IMAGENES N° Descripción Pág. 1 Empresa Negocios Industriales Real S.A. 2 2 Presentación de la marca Real 7 3 Presentación de sardinas 7 4 Línea de camarones 8 5 Exportaciones a nivel mundial 9 6 Autoclaves estáticos 13 7 Autoclave de laboratorio 12 8 Autoclave de uso medico 13 9 Autoclave industrial 14 10 Producto a esterilizar 22 xi ÍNDICE DE CUADROS N° Descripción 1 La marca de atún real se produce en las siguientes Pág. 8 presentaciones: 2 Eficiencia en el área de autoclaves 14 3 Descripción del proceso del autoclave 22 4 Muestreo para conservas envasadas de pescado 34 5 Especies de atún 38 6 Diferencia de tamaños de autoclaves 51 7 Producción de autoclaves grandes 52 8 Producción de autoclaves pequeños 52 9 Registros de frecuencias de horas improductivas 54 10 Tabla de frecuencias 55 11 Registros de frecuencias de mayor impacto 56 12 Paros no programados en el área de autoclave 56 13 Cuantificación de pérdida 65 14 Costos directos 74 15 Costo indirecto 75 16 Costo de la solución del problema 1 75 17 Costo de mantenimiento sistema de enfriamiento 76 18 Costo de mantenimiento sistema eléctrico 76 19 Costo total de la solución del proyecto 77 20 Flujo de caja para la implementación de la propuesta 79 21 Interpolación para la comprobación del TIR. 81 22 Comprobación del valor actual neto VAN. 82 23 periodo de recuperación de la inversión 83 xii ÍNDICE DE ANEXOS N° Descripción Pág. 1 Ubicación de la empresa 92 2 Diagrama de flujo del proceso de esterilización 93 3 Diagrama de operaciones del proceso, conservas de atún 94 4 Certificado Basc 95 5 Certificado Magap 96 6 Sai global – standards 97 7 Bap certified 98 8 Cotización de conformado de tapas 99 9 Factura para cada plancha acero inoxidable 100 10 Descripción de materiales para tapas 101 11 Descripción de materiales del autoclave 102 12 Descripción cantidad de anillos rolados para mecanizar 103 13 Plano anillo 1 para ensamblar 104 14 Plano anillo 2 para ensamblar 105 15 Indicaciones para ensamblar anillos 1 y 2 106 16 Ensamble de anillos para soldar al tanque 107 17 Detalles en el anillo soldado 108 18 sellos del autoclave 109 19 Plano del anillo 3 para ensamblar a la tapa 110 20 Descripción del anillo ensamblado a la tapa 111 21 Vista de tapa terminada 112 22 Vista de tapa terminada 113 23 Plano de bisagras 114 24 Coches del autoclave 115 25 Sistema de enfriamiento del área de autoclave 116 26 Propiedades físicas de los aceros inoxidables 117 xiii AUTOR: TEMA: YAGUAL APOLINARIO ALEXANDER BERNARDO ESTUDIO PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL ÁREA DE AUTOCLAVES EN LA EMPRESA NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. DIRECTOR: ING. IND. NAVARRETE PACHECO OSWALDO ALFREDO RESUMEN El propósito de este proyecto es de construir autoclaves en la misma empresa para aumentar la producción del área de Autoclaves, y así disminuir los cuellos de botella generado al ingresar el producto de otra área, realizando un análisis mediante técnicas de ingeniería como diagrama de Ishikagua causa-efecto, diagrama de Pareto para la identificación del problema, aplicadas para evaluar la situación actual de la empresa para así diagnósticar y dar propuestas de solución con el objetivo de mejorar los procesos operativos. Para realizar este proyecto es $327.135,00 con el fin de optimizar los procesos operativos, en la evaluación económica la Tasa Interna de Retorno TIR es de 72,46%, el Valor Actual Neto VAN es de $902.166,92 el coeficiente de Beneficio/Costo es de $2,76 lo que permite que el estudio planteado sea rentable y el Periodo de Recuperación de la Inversión PRI es en el segundo año, con un monto a favor de $78.704,56. De acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro, con lo que concluye que sería una excelente opción para tomar serias decisiones de invertir en la mejora del área con la implementación de nuevos autoclaves. PALABRAS CLAVES: Estudio, Análisis, Aumentar, Eficiencia, Proceso, Mejoras, Inversión, Esterilización, Autoclave, Conservas. Yagual Apolinario Alexander Bernardo C.C. 092466410-5 Ing. Ind. Navarrete Pacheco Oswaldo Alfredo DIRECTOR DEL TRABAJO xiv AUTHOR: YAGUAL APOLINARIO ALEXANDER BERNARDO SUBJECT: STUDY TO INCREASE CAPACITY AUTOCLAVE STERILIZATION AREA IN INDUSTRIAL REAL BUSINESS COMPANY S.A. DIRECTOR: IND. ENG. NAVARRETE PACHECO OSWALDO ALFREDO ABSTRACT The purpose of this project is to build autoclaves in the same company to increase production in autoclaves area, and thus reduce bottle necks generated by entering the product from another area, performing an analysis using engineering techniques as Ishikagua cause – effect diagram, Pareto diagram for problem identification, applied to give assess the current situation of the company in order to diagnose and propose solutions to improve business processes. The investment to make the project is $327.135,00 this optimizes operating processes, in the economic evaluation, the Internal Rate of Return IRR is 72.46%, the NPV is (Net Present Value) is $902,166.92, the Cost / Benefit coefficient is $ 2.76, demonstrating that this study is profitable and that the (Investment Recovery Period) IRP is in the second year, amounting to $78,704.56. According to analysis carried out with the financial equation of the future value, which concludes that it would be an excellent choice to take serious decisions to invest in improving the area with the implementation of new autoclaves. KEY WORDS: Study, Analysis, Increase, Efficiency, Process, Improvement, Investment, Sterilization, Autoclave, Preserves. Yagual Apolinario Alexander Bernardo C.C. 092466410-5 Ind. Eng. Navarrete Pacheco Oswaldo Alfredo DIRECTOR OF WORK PRÓLOGO El presente trabajo fue realizado en el área de autoclave de la empresa Negocios Industriales Real S.A, que tiene como principal actividad la esterilización total de las bacterias, es la fase más importante del proceso las latas se someten a un proceso de temperatura y presión con el cual se logra la perfecta esterilización del producto que garantiza su vida de consumo, este trabajo consta de tres capítulos los cuales van a ser detallados a continuación: El primer capítulo se presenta el fundamento descriptivo donde intervienen, todo lo relacionado a la empresa como los antecedentes, datos generales de la empresa, productos que elabora, objetivos, procesos de producción máquinas y equipos utilizados en el proceso, capacidad de producción, análisis de la eficiencia, marco teórico, metodología, síntesis y análisis del problema causas y efecto del problema. En el segundo capítulo se identifican los problemas que hay en el área de producción, se recopila la información por el tiempo a estudiar se realiza el diagrama Causa Efecto, análisis FODA, impacto económico de los problemas y el diagnóstico. El tercer capítulo se plantea la descripción de la solución al problema que afecta al sistema productivo del área de autoclaves, con el planteamiento y análisis de la solución, los costos de la solución, financiamiento de la propuesta, balance económico y flujo de caja, tasa interna de retorno, valor actual neto, periodo de recuperación del capital, costo beneficio, conclusiones y recomendaciones del proyecto. CAPÍTULO I FUNDAMENTO DESCRIPTIVO 1.1 Antecedentes (información general de la empresa) IMAGEN N° 1 EMPRESA, NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. Fuente: investigación directa (NIRSA Real S.A, 2014) Elaboración: Yagual Apolinario Alexander En el año de 1957 el Sr. Julio Aguirre Iglesias lleva a cabo uno de sus grandes sueños al fundar la primera planta para procesar sardinas en conservas, creando NIRSA S.A., manteniéndose desde entonces como líder del mercado gracias a la constante actualización de su tecnología y el apoyo de su gente. Luego de 11 años, en 1968 es cuando NIRSA inicia su producción de atún en Guayaquil donde originalmente se trabajaba únicamente sardinas en conservas. Fundamento descriptivo 3 Transcurridos 6 años, Nirsa empieza la producción de harina y aceite de pescado en su planta que se ubica en el Puerto Pesquero de Posorja. Para el año de 1978, comienza la construcción de una nueva planta conservera para trasladar sus operaciones al puerto de Posorja, la misma que inicia su producción un año más tarde, cerrando su operación de Guayaquil, todo esto dentro de su programa de desarrollo. En 1981 Nirsa y compañías del grupo inician la producción de camarón en piscinas para lo cual adquiere y desarrollan 600 hectáreas. Dos años más tarde instala su planta empacadora para trabajar su propio camarón como también el de terceros para exportar a Europa y Estados Unidos. En 1986 en el área de San Pablo, provincia de Santa Elena, monta un laboratorio para la producción de larvas de camarón para abastecer tanto a sus piscinas como para vender localmente y exportar. Para continuar con su proceso de crecimiento, en 1988 arranca con su nueva planta atunera para lo cual hoy en día cuenta con dos muelles propios para descarga del atún, pudiendo descargar dos barcos al mismo tiempo. Cuenta con una capacidad actual de cámaras de frío para mantener 12,000 TM de atún a menos 20 grados. Nirsa trabaja una media de 250 TM diarias y se estima llegará 300TM en corto plazo, pues la planta está preparada para esto. A finales de Noviembre 2003 inició la producción del atún en pouch, el mismo que se comercializa en Ecuador e iniciamos su exportación hacia Estados Unidos y Europa. Fundamento descriptivo 4 Nirsa Negocios Industriales REAL S.A. Es una empresa dedicada a la pesca y procesamiento de productos del mar, pesca principalmente especies pelágicas y atún y también pequeñas como la sardina produce atún procesado en latas vidrios pauches y lomos precocidos y además sardinas procesadas en latas procesa camarón en su empacadora y exporta gran parte de estos productos con valores agregados elabora harina y aceite de pescado empleando como materia prima los residuos de su planta de conserva. Más de 3500 personas provenientes de todo el país trabajan diariamente en la moderna y completa planta de producción en su flota pesquera y en sus dos muelles privados ubicados en Posorja puerto pesquero a 120 kilómetros de Guayaquil en donde están ubicadas sus oficinas principales. Para conservar la calidad en todos sus procesos, la empresa adquirió una planta de energía que la vuelve auto suficiente en la generación de energía eléctrica. Adicional a la moderna y actualizada infraestructura, la planta dispone de una flota propia de barcos pesqueros, los cuales cuentan con cámaras frigoríficas para conservar el pescado en excelentes condiciones. 1.2 Datos generales de la empresa 1.2.1 Localización Oficinas administrativas Guayaquil Av. Carlos Luis Plaza Dañin y Democracia. Complejo industrial Parroquia Posorja malecón S/N sector pesquero a 120 km de Guayaquil, en donde está enfocada mi investigación. (Ver anexo N° 1.) Fundamento descriptivo 5 1.2.2 Identificación según el código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) La codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) es el reglamento que norma las actividades económicas que las empresas pueden desarrollar según como estén clasificadas. El ente encargado de normar su manejo a nivel nacional es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La clasificación se puede obtener a través de la página web del INEC cuya dirección electrónica es (www.inec.gob.ec, 2014). NIRSA S.A. está considerada según la codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) número C102004 Actividades comprendidas: C1020 Elaboración y conservación de pescados. C1020.04 Elaboración de productos de pescado. 1.2.3 Recursos productivos Nirsa real S.A. identifica como segmento de apoyo sus recursos, donde se administran las siguientes funciones: Gerente general Gerente administrativo Gerente financiero Gerencia técnica Talento humano Seguridad e higiene industrial Producción, Mantenimiento Logística Flota pesquera Fundamento descriptivo 6 1.2.4 Misión Ser líderes en el mercado de atún y sardinas, a través de una excelente calidad y un servicio personalizado. 1.2.5 Visión Ser una compañía innovadora brindando productos con ventajas competitivas que nos permitan consolidar una imagen internacional. 1.2.6 Nuestra visión de sustentabilidad La sustentabilidad se está tornando cada día más importante para nuestros clientes. Esto trae nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. En NIRSA dependemos de mares sanos para un negocio sano estos son inseparables. Teniendo un papel de liderazgo en la industria pesquera del pacifico, NIRSA está totalmente comprometida no solo para cumplir su parte, sino también para demostrar su liderazgo en temas del medio ambiente en un esfuerzo para cambiar la recolección de atún y otras especies del pacifico en una posición sustentable a largo plazo. En asociación con nuestros clientes, proveedores, empleados y accionistas claves, nos proponemos desarrollar políticas y prácticas que lleven más allá del cumplimiento de las actuales estructuras pesqueras administrativas y su legislación. Nuestra meta es simple: establecer prácticas administrativas responsables en el centro de nuestras actividades comerciales. 1.2.7 Productos que se elaboran NIRSA elabora atún procesado en latas vidrios pauches y lomos pre cocidos y además sardinas procesadas en latas procesa camarón en su empacadora y exporta gran parte de estos productos con valores Fundamento descriptivo 7 agregados elabora harina y aceite de pescado empleando como materia prima los residuos de su planta que conserva ,ensaladas real Productos exclusivos para el Ecuador. IMAGEN N ° 2 PRESENTACIONES DE LA MARCA REAL Fuente: (http://www.nirsa.com, 2014) Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander IMAGEN N° 3 PRESENTACIÓN DE SARDINAS Fuente: (http://www.nirsa.com, 2014) Elaboración: Yagual Apolinario Alexander Fundamento descriptivo 8 IMAGEN N° 4 LINEA DE CAMARONES Fuente: (http://www.nirsa.com, 2014) Elaboración: Yagual Apolinario Alexander CUADRO N° 1 LA MARCA DE ATÚN REAL SE PRODUCE EN LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES PRODUCTOS DE ATÚN REAL EN DIFERENTES PRESENTACIONES NOMBRE DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS UNIDADES P/C PESO Lomitos en aceite Lomitos en aceite Lomitos en aceite Lomitos en aceite Lomitos en aceite Tripacks Unidades Unidades Unidades Sixpack 20 36 48 48 8 80 g 140 g 142 g 180 g 180 g Lomitos en aceite Unidades 24 354 g Lomitos en agua Lomitos en agua Lomitos en agua Tripacks Unidades Unidades 20 36 48 80 g 140 g 180 g Lomitos en agua Unidades 24 354 g Lomitos en agua Sixpack 8 180 g Atún en aceite de oliva Tripacks 20 80 g Atún en aceite de oliva Duopacks 12 160 g Atún real light Tripacks 20 80 g Atún real light Unidades 48 180 g Ventresca en aceite de oliva Duopacks 24 145 g Ventresca en aceite de oliva Unidades 12 1000 g Ensalada real Ensalada real California Escabeche 48 48 174 g 174 g Ensalada real Ensalada Mexicana 48 174 g Encebollado de atún real Unidades 24 400 g Atún real en aceite de girasol Unidades 48 170 g Fuente: NIRSA Real S.A. Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Fundamento descriptivo 9 1.2.8 Clientes de NIRSA Negocios Industriales Real S.A. (NIRSA) es uno de los principales exportadores de conservas de Atún del Ecuador siendo líderes nacionales en cuanto a producción y venta interna. Dentro de éste contexto NIRSA S.A. es una de las principales empresas que ofrecen el sistema de "Marca Privada" (Prívate Label) exportando a más de 25 países alrededor del mundo con marcas privadas de sus clientes. IMAGEN N° 5 EXPORTACIONES A NIVEL MUNDIAL Fuente: (http://www.nirsa.com, 2014) Elaboración: Yagual Apolinario Alexander Nuestro producto se consume en todo el Ecuador bajo la marca Real y es además exportado a varios países del mundo como Estados Unidos, república Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil. Europa.- Irlanda, Bélgica, Francia, Portugal, España, Alemania, Inglaterra, Holanda, Grecia, Italia, Suecia y Dinamarca. Fundamento descriptivo 10 1.2.9 Distribución de planta La distribución de planta nos permite identificar las áreas de toda la empresa, las cuales están conformadas de la siguiente manera: — Flota pesquera — Área de recepción de atún — Cámaras frigoríficas — refrigeración — Almacén de desperdicios — Área de descongelación — Área de corte y evisceración — Cocinadores — Área de enfriamiento chill room — Control de calidad — Seguridad industrial — Separación de carne, limpieza — Atunera — Autoclave — Encartonado — Sardina — Empacadora — Harinera — Almacén de producto terminado — Recursos humanos — Gerencia administrativa — Mantenimiento — Enfermería — Comedor — Bodega de productos — Bodega de repuestos — Tratamientos residuales Fundamento descriptivo 11 1.3 Justificativos Este trabajo de investigación se justifica por la cantidad de demanda en la empresa al esterilizar las latas y por cambiar el sistema de autoclaves. La empresa se vería beneficiada por lograr aumentar su capacidad de producción en el área de autoclaves ya que en esta se forman cuellos de botella y así satisfacer la demanda de llenado. Planes de mantenimiento y producción para un solo tipo de maquinas del mismo sistema. Mejor flujo de proceso del producto en el área de autoclaves para así pasar al etiquetado y terminado. 1.3.1 Objetivo general Aumentar la capacidad de esterilización del área de autoclaves para elevar la producción. 1.3.2 Objetivos específicos Determinar la situación del área de autoclave mediante datos, informes, reportes, técnicas de utilización para evaluar los problemas del área. Analizar las causas de los problemas existentes maquinarias, equipos, mantenimiento en general para determinar lo que afecta al desarrollo óptimo del proceso de esterilización. Recomendar y plantear las posibles soluciones a los problemas. Fundamento descriptivo 12 1.4 Máquinas y equipos utilizados en el proceso Nirsa real S.A lleva a cabo la elaboración de conservas de atún selladas herméticamente en empaques al vacio llamados Pouch Pack y latas de atún mediante el proceso de transformación de materia prima, por la magnitud de equipos y maquinaria existentes en esta empresa detallo las más importantes y necesarias en el proceso de conservas de atún dentro del proceso de producción, las cuales están distribuidas como: Cámaras frigoríficas, sistemas de descongelación, máquinas luthi, enlatadoras, selladoras, sistemas de transportadores, máquinas Cocinadores, Autoclaves, video jet, máquinas etiquetadoras. Siguiente se detallan los equipos utilizados en el área de autoclaves para el proceso de esterilización. Coches Layers Termómetro (MIG) Manómetro Equipo termo registrador Chart Indicador de presión Válvula de seguridad Inyector de aire Soporte de canasta Desagüe Rociador de vapor Purgadores Válvula de alivio de presión Rebosadero Fundamento descriptivo 13 1.4.1 Capacidad de producción IMAGEN N° 6 AUTOCLAVES ESTÁTICOS Fuente: Investigación directa (NIRSA Real S.A, 2014) Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Nirsa Negocios Industriales REAL S.A. Es una empresa dedicada a la pesca y procesamiento de productos del mar, pesca principalmente especies pelágicas y atún y también pequeñas como la sardina produce atún procesado en latas vidrios pauches y lomos precocidos y además sardinas procesadas en latas procesa camarón en su empacadora y exporta gran parte de estos productos con valores agregados elabora harina y aceite de pescado empleando como materia prima los residuos de su planta de conserva. NIRSA trabaja una media de 250 TM diarias y se estima llegará 300TM en corto plazo, pues la planta está preparada para esto. 1.4.2 Análisis de la eficiencia El análisis de la eficiencia para efectos de nuestro estudio se lo realizará en el área de producción de autoclaves. A continuación en el cuadro N° 2 se muestra la capacidad y eficiencia de las máquinas esterilizadoras con que se cuenta en el área desde el 3 hasta el 8 de febrero del 2014 Fundamento descriptivo 14 CUADRO N° 2 EFICIENCIA EN EL ÁREA DE AUTOCLAVE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Del 3 al 8 de febrero LUNES 3 MARTES 4 MIERCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 SABADO 8 Descripción Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Ton/día Capacidad real 245 245 245 245 245 245 Capacidad instalada 260 260 260 260 260 260 Eficiencia 94% 94% Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander 94% 94% 94% 94% GRÁFICO N° 1 PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA EFICIENCIA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 94% CAPACIDAD INSTALADA 94% 94% 94% 94% Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Analizando la eficiencia de las máquinas que se muestran en el gráfico N° 1 se puede apreciar lo siguiente: La capacidad real tiene un promedio debajo de la capacidad instalada, ya que hay problemas que afectan simultáneamente a los componentes de las máquinas que causan paradas en la producción. Según el cuadro Nº 2, se observa que un 6% de la capacidad instalada no es aprovechada que equivale a 15 toneladas/día multiplicando por 6 días laborables que tiene la semana son 90 toneladas/semana al mes son 240 toneladas que se deja de producir. Fundamento descriptivo 15 1.5 Autoclaves Una autoclave es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o una esterilización con vapor de agua. Su construcción debe ser tal que resista la presión y temperatura desarrollada en su interior. La presión elevada permite que el agua alcance temperaturas superiores a los 100 °C. La acción conjunta de la temperatura y el vapor produce la coagulación de las proteínas de los microorganismos, entre ellas las esenciales para la vida y la reproducción de éstos, hecho que lleva a su destrucción. 1.5.1 Tipos de autoclaves Las autoclaves funcionan permitiendo la entrada o generación de vapor de agua pero restringiendo su salida, hasta obtener una presión interna de 103 k.Pa, por encima de la presión atmosférica, lo cual provoca que el vapor alcance una temperatura de 121 grados Celsius. El hecho de contener fluido a alta presión implica que las autoclaves deben ser de manufactura sólida, usualmente en metal, y que se procure construirlas totalmente herméticas. Las autoclaves son ampliamente utilizadas en laboratorios, como una medida elemental de esterilización de material. Aunque cabe notar que, debido a que el proceso involucra vapor de agua a alta temperatura, ciertos materiales no pueden ser esterilizados en autoclave, como el papel y muchos plásticos (a excepción del polipropileno). Debido a que el material a esterilizar es muy probablemente de uso grabable, se requiere de métodos de testificación de la calidad de dicha esterilización, esto quiere decir que la presión y temperatura aplicadas serán distintas para cada uno de los productos esterilizados. Fundamento descriptivo 16 Las autoclaves suelen estar provistas de manómetros y termómetros, que permiten verificar el funcionamiento del aparato. Aunque en el mercado existen métodos testigo anexos, por ejemplo, testigos químicos que cambian de color cuando cierta temperatura es alcanzada, o bien testigos mecánicos que se deforman ante las altas temperaturas. 1.5.2 Autoclave de laboratorio IMAGEN N° 7 AUTOCLAVE DE LABORATORIO Fuente: (http://es.wikipedia.org, 2014) Elaboración: Yagual Apolinario Alexander Una autoclave de laboratorio es un dispositivo que sirve para esterilizar material de laboratorio. Las autoclaves son ampliamente utilizadas en laboratorios, como una medida elemental de esterilización de material. Aunque cabe notar que, debido a que el proceso involucra vapor de agua a alta temperatura, ciertos materiales no pueden ser esterilizados en autoclave, como el papel y muchos plásticos (a excepción del polipropileno). Fundamento descriptivo 17 1.5.3 Autoclave de uso médico IMAGEN N° 8 AUTOCLAVE DE USO MÉDICO Fuente: (http://es.wikipedia.org, 2014) Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Una autoclave de uso médico es un accesorio de los productos sanitarios que permite su esterilización utilizando para ello vapor de agua a alta presión y temperatura. Las autoclaves son ampliamente utilizadas por los fabricantes de productos sanitarios estériles y en las centrales de esterilización hospitalarias, como una medida elemental de esterilización de los productos de la siguiente manera. Se encarga de eliminar toda la vida microbiana incluidas esporas en materiales, equipos quirúrgicos, textiles y de vidrio excepto de plástico. Brindarle seguridad al paciente. Inexistencia de residuo tóxico en material y equipo esterilizado. Para la eficacia de la esterilización de vapor (Autoclave) debe de contar con tres parámetros que son: Temperatura. Presión. Tiempo. Fundamento descriptivo 18 1.5.4 Autoclave industrial IMAGEN N° 9 AUTOCLAVE INDUSTRIAL Fuente: (http://es.wikipedia.org, 2014) Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander En términos generales, el autoclave industrial funciona de la misma manera que el autoclave normal, con la diferencia de que las cantidades de productos esterilizados es mayor en los autoclaves industriales. En la industria alimentaria: se utilizan para la esterilización de conservas y alimentos enlatados cuyas características requieren un tratamiento por encima de los 100 grados centígrados (método Nicolás Appert ) En la industria maderera: se utiliza para tratar la madera para construcciones en exterior (pérgolas, porches, etc.) y así protegerla de parásitos. En la industria textil se denominan autoclaves ciertas máquinas utilizadas para el teñido de telas. En la industria de los neumáticos, se utilizan para realizar el vulcanizado. En el tratamiento de residuos hospitalarios, se utiliza para eliminar los microorganismos patógenos existentes. Fundamento descriptivo 19 1.6 Procesos de producción El producto de esterilización tiene como objetivo fundamental asegurarse de que el producto sea apto para el consumo humano, esta es una cocción del producto cuando ya esta sellado herméticamente. Se la realiza en unos túneles de esterilización llamados autoclaves los cuales trabajan con una presión de 12psi y para las conservas de atún en latas de ½ lbs. Se requiere una temperatura de esterilización de 243ºF. 1.6.1 Esterilización del producto enlatado Es el proceso térmico en el cual la aplicación del calor al alimento enlatado por un tiempo y temperatura determinada científicamente, permite la eliminación de bacterias como el “clostridium botulinium” que son las que lo deterioran. Una vez que el producto haya pasado por la máquina selladora, el proceso de esterilización del mismo deberá comenzar dentro de una hora, este es un punto crítico en el proceso y es muy importante de que no se exceda este tiempo. 1.6.2 Factores a considerar en el cálculo del proceso Los factores que deben ser considerados para llegar a un proceso adecuado de tiempo y temperatura para productos enlatados son: La naturaleza del producto Consistencia o tamaños de las partículas Las dimensiones de las latas en que es envasado Los detalles del proceso de enlatados que se usaran La fuente y resistencia al calor de las bacterias contaminantes Fundamento descriptivo 20 Dada esta información el problema del cálculo del proceso de esterilización se concreta a la pregunta de que por cuánto tiempo deberá ser calentado una especie y estilo particular de producto en un tamaño especifico de lata a una temperatura dada, de tal manera que se destruyan aquellos organismos que causan el deterioro. El indicador más evidente del deterioro en un alimento enlatado que tiene más de una hora y no ha sido esterilizado es por el abultamiento de una o ambos lados de la lata; el alimento ha sido afectado por acción de bacterias que producen gas, ocasionando presiones internas excesivas en la lata mayor que la externa, razón por la que se cambian. 1.6.3 Monitoreo del proceso Los procesos del autoclave deben ser monitoreados continuamente, si ocurre alguna desviación, se deben tomar las acciones correctivas durante el proceso mismo por la autoridad competente caso contrario el producto se pondrá en cuarentena y será evaluado posteriormente por Q.C planta o la autoridad del proceso corporativo. 1.6.4 Determinación de los procesos de operación del autoclave Las autoridades de proceso usan pruebas de distribución de temperatura como apoyo para el establecimiento de procedimientos operacionales para los tipos de autoclave. Los sensores de temperatura o termo-cúpulas se colocan entre los envases en toda la carga del autoclave, las temperaturas se revisan durante el proceso para asegurarse de que el indicador de temperatura del autoclave (termómetro de mercurio MIG) es representativa a todo el autoclave. Para autoclaves que usan vapor como medio de calentamiento, es importante remover el aire del autoclave antes de contar el tiempo de Fundamento descriptivo 21 proceso, ya que el aire es un medio de calentamiento mucho menos eficiente que el vapor. Este proceso se conoce como remoción del aire o ventear el autoclave, el vapor tiene una cantidad de calor o “energía almacenada” considerable que resulta de la conversión del agua a vapor. Cuando el vapor se condensa como ocurre en el autoclave, este calor es cedido a los alrededores, en otras palabras el vapor ha sido capaz de llevar una “carga extra” de calor de la caldera a el autoclave. Un objeto que el aire caliente no hubiese podido lograr, este hecho se demuestra comparando el efecto que tiene en poner la mano en un horno caliente seco a 121°C (250°F)y en vapor vivo a 100°C (212°F). 1.6.5 Autoclaves estacionarios Un autoclave estacionario es un recipiente horizontal que soporta presión y que opera en forma discontinua (por carga), sin agitación y se usa para procesar envases sellados herméticamente, los envases se estiban o amontonan en carros que se usan para cargar, descargar el autoclave. Se construyen de planchas de 8 mm de espesor, formados y soldados entre sí. Las puertas o tapas están hechas de planchas de 10 mm de espesor; se usan agarraderas y cerraduras para asegurar las puertas. Estos dispositivos son importantes para la seguridad del trabajador y deben estar siempre en condiciones de trabajo satisfactorias para evitar que la puerta o tapa se vuele dentro de la operación. La presión dentro del autoclave es tremenda. A una temperatura de 121°C (250°F) y una presión de 1.05 Kg/cm² (15 libras por pulgada cuadrada de presión, aproximadamente) se ejerce una fuerza de cerca de 10 toneladas contra la puerta o tapa del autoclave. Fundamento descriptivo 22 GRÁFICO N° 2 PROCESO DEL AUTOCLAVE Fuente: (http://www.surdry.com, 2014) Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Fases del proceso: CUADRO Nº 3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL AUTOCLAVE 1. Entrada de agua de proceso 7. Salida de agua de enfriamiento 2. Bomba de recirculación 8. Salida de exceso de presión 3. Filtro 9. Vaciado de nivel 4. Caudalímetro 10. Vaciado total 5. Intercambiador 11. Entrada de vapor 6. Entrada de agua de enfriamiento 12. Entrada de aire a presión Fuente: (http://www.surdry.com, 2014) Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander (http://www.surdry.com, 2014) indica: Fase 1: Calentamiento La primera operación del día consiste en llenar el autoclave con una pequeña cantidad de agua hasta alcanzar el fondo de los cestos (100 litros por cesto aproximadamente). Esta misma agua puede permanecer Fundamento descriptivo 23 dentro del autoclave para ciclos sucesivos. Una vez alcanzado el nivel requerido, la válvula de vapor se abre y la bomba de recirculación arranca. La mezcla de vapor y spray de agua crea corrientes de convección de gran turbulencia que homogeinizan rápidamente la temperatura en cada punto del autoclave y entre los envases. Fase 2: Mantenimiento Una vez alcanzada la temperatura de esterilización o pasteurización programada, esta se mantendrá durante el tiempo fijado dentro de una oscilación mínima de +/-0,1ºC. De la misma forma, la presión se mantiene dentro de +/-0,02bar con respecto al valor programado. A diferencia de los autoclaves tradicionales de vapor, la presión puede ser mayor gracias a la inyección de aire comprimido para poder realizar un proceso de esterilización a mayor temperatura sin causar deformaciones y evitando tensiones en los cierres de envases flexibles. Fase 3: Enfriamiento El autoclave está equipado con un intercambiador de placas para realizar un enfriamiento indirecto. El agua caliente se recircula a través de un intercambiador, donde se enfría mediante intercambio térmico con el agua de refrigeración externo que circula en contracorriente por el circuito secundario del intercambiador. Fase 4: Fin del proceso Una vez que se alcanza la temperatura de enfriamiento programada, se libera la presión remanente dentro del autoclave y se reduce el volumen de agua hasta el nivel mínimo. La puerta está equipada con un dispositivo de seguridad que impide que se pueda abrir en caso de que exista presión residual o un nivel de agua por encima del nivel máximo. Fundamento descriptivo 24 1.6.6 Descripción del proceso de producción conservas de atún A continuación veremos en detalle cada parte del proceso de producción de conservas de atún en la empresa NIRSA desde la pesca hasta lograr el producto final y almacenaje una de las áreas que se va a estudiar y analizar es el área de autoclave. Pesca Los peces son capturados en barcos atuneros con la ayuda de helicópteros que los guían a las manchas del atún, y los almacenan en la bodega frigorífica del barco. Clasificación Se subdividen los pescados por su tamaño y especie, son depositados en contenedores especiales con capacidad de 1 tonelada métrica cada una para luego trasladarlos a la cámara de frio Cámara frigorífica Se los mantiene congelados a -20 grados centígrados aguardando abastecer al siguiente proceso Descongelaciones Una vez retirados de la cámara frigorífica son colocados bajo chorros de agua agitando la acción de descongelación Eviscerado Se procede a cortar el pescado, desechando las partes no comestibles del pescado ( visceras, cola y cabeza) Fundamento descriptivo 25 Cocciones Los atunes ingresan a los cocinadores a vapor, proceso controlado por computadoras que fijan el tiempo para lograr la textura deseada en el lomo. Enfriamiento Una vez cocinados los atunes se los rocía con agua fría. Esto sirve para enfriar e hidratar el pescado, evitando que la piel se pegue al ser limpiado. Chill room Es un cuarto de mantenimiento cuya función es bajar un poco la temperatura para que el pescado no tenga problemas durante su limpieza. Limpieza Esta etapa del proceso, permite obtener lomos y carne de atún limpio y de excelente calidad. La limpieza se inicia retirando la piel, espinas, grasa y demás residuos en una forma manual. Los lomos quedan listos para ser enlatados. La piel, espinas y grasa se utilizan para producir harina de pescado, materia prima para la producción de alimentos para animales. Enlatado Maquinas de gran presión introducen la porción adecuada de atún en su respectiva lata, manteniendo su consistencia ideal, estas máquinas envasan hasta 500 latas por minuto. Fundamento descriptivo 26 Cobertura Se agrega dentro de la lata agua o aceite de soya, oliva o girasol dependiendo del tipo de atún que se desea producir. Sellado Las latas son selladas al vacio mediante tapas metálicas, del tipo liso, tradicional, o con easy open: garantizando así su durabilidad, esta se realiza con máquinas con capacidad de llenado 500 latas por minuto. Esterilización Es la fase más importante del proceso las latas se someten a un proceso de temperatura y presión con el cual se logra la perfecta esterilización del producto que garantiza su vida de consumo. Cuarentena Se mantiene las latas de atún aisladas durante días, para ver alguna anomalía indicando que el sellado estuvo defectuoso. Etiquetado Mediante el uso de modernos equipos automáticos, las latas son etiquetadas. Embalaje Las latas son colocadas en cajas de cartón corrugado, para ser enviadas a la bodega y posterior enviarlos a los diferentes puntos de ventas dentro y fuera del país. Fundamento descriptivo 27 1.6.7 Descripción del proceso de esterilización IMAGEN N° 10 PRODUCTO A ESTERILIZAR Fuente: Investigación directa (NIRSA Real S.A, 2014) Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Los principales métodos de conservación de alimentos que se utilizan actualmente son fundamentalmente dos. El primero busca la conservación de los alimentos inhibiendo el desarrollo de los organismos productores de alteración. Esto se puede conseguir tratando los alimentos mediante diversos procedimientos: refrigeración, almacenamiento en gas o atmosferas controladas, deshidratación, ahumado, etc. De tal forma que la actividad de los microorganismos se retarde. Este tipo de conservación no implica necesariamente la destrucción de los organismos (es decir, un efecto fungicida o germicida), y al retirar o reducir la influencia inhibidora, el alimento sufre los efectos de la alteración. El segundo procedimiento, en que se basan las operaciones de enlatado, es el de la esterilización que comprende la exposición del Fundamento descriptivo 28 alimento al calor con el objetivo de destruir los organismos atacantes y su inclusión de recipientes herméticamente cerrados, o sea, someterlo a un proceso de tratamiento térmico. El objetivo fundamental del tratamiento térmico es destruir o inactivar los gérmenes capaces de producir toxinas o alterar el alimento en conserva, pero sobre todo pretende prevenir el crecimiento del Clostridium botulinum una bacteria que puede producir una toxina altamente letal y cuyas esporas son altamente resistentes al calor, sobreviviendo a temperaturas superiores a los 20°C. Sin embargo, no basta con destruir los microorganismos, también hay que tener presente los efectos negativos que puede ocasionar una sobre esterilización sobre los componentes nutritivos de los productos esterilizados. Por otra parte es preciso destacar que, las dos características que confiere a la conserva el tratamiento térmico por esterilización: sanidad y estabilidad, no son modificados mientras el envase permanezca herméticamente cerrado. Por tanto el proceso de esterilización debe ser extremadamente controlado, adecuando tiempos y temperaturas de esterilización al producto y formato de presentación, garantizado de esta forma la estabilidad indefinida del producto envasado, lo que confiere a la conserva el carácter de producto no perecedero. De este modo, se suele asociar a este determinado estado con la siguiente frase “un producto bien esterilizado no tiene fecha de caducidad”. De este modo, esterilización se puede definir como el proceso de conservación por calor mediante el cual se pretende obtener la destrucción de la totalidad de los microorganismos de un producto, así como bacterias, levaduras, mohos, virus, protozoos y algas, sin duda, es de vital importancia distinguir entre esterilidad y esterilidad comercial. Fundamento descriptivo 29 La esterilización es el proceso de conseguir la esterilidad, en la que no existen grados; un objeto, superficie o sustancia es, o no es, estéril. Si es estéril no contiene organismos vitales o células presentes y si se le protege contra la contaminación, la condición estéril permanecerá indefinidamente. La desinfección implica que el material ha sido tratado a fin de eliminar o reducir el riesgo de organismos patógenos, pero no implica que todos los organismos viables hayan sido inactivados. Los procedimientos de esterilización son aplicados para: Asegurar que un proceso o experimento sea llevado a cabo solamente con el organismo deseado. Permitir la utilización segura de los productos. Evitar contaminación ambiental Impedir la deterioración de un producto La esterilización se lleva a cabo o bien eliminando los organismos viables, como en la filtración, o matándolos de una de las siguientes formas: Calentando en presencia o ausencia de agua. Irradiando con radiaciones ultravioleta, gamma o rayos X. Tratando con productos químicos en solución o en forma gaseosa. La elección del agente depende de las circunstancias, servicios existentes, naturaleza del material o equipo que ha de ser esterilizado, y coste. El término de esterilidad “comercial” de un producto alimenticio, se sirve de este singular adjetivo para referirse al estado que se consigue aplicando un tratamiento térmico adecuado, solo o en combinación con Fundamento descriptivo 30 otros procesos de conservación de alimentos, de modo que asegure la destrucción de formas viables de microorganismos patógenos y de otros microorganismos, capaces de alterar el producto y que pueden multiplicarse a temperatura ambiente durante su almacenamiento. Así, la esterilización comercial destruye todos los organismos patógenos y formadores de toxinas, así como otro tipo de organismos que, de estar presentes, podrían crecer y causar deterioro bajo condiciones normales de manejo y almacenamiento. Sin embargo, al contrario que cabria esperar, los productos que reciben tratamiento de esterilización comercial pueden contener esporas vivas de organismos termorresistentes, siempre que estos no puedan llegar a desarrollarse en condiciones normales de manejo y almacenamiento. De este modo, para luchar contra la acción de los microorganismos y enzimas que alteran los alimentos y conseguir una mayor duración del alimento en condiciones óptimas para el consumo, es necesario aplicar unas condiciones de tiempo y temperatura determinadas, que aseguren una óptima esterilización. Con el objetivo de poder hacer comparable el efecto relativo de esterilización de cualquier tratamiento térmico de productos envasados y evaluar el efecto letal del mismo, se introdujo en el ámbito de la esterilización el parámetro de Fօ: unidad de destrucción de microoganismos (Índice de destrucción térmica) que representa la letalidad integrada del calor recibido por todos los puntos de un recipiente. Este parámetro se utiliza para comparar la eficacia de distintos procesos de esterilización ya que en su valor constituye la combinación de tiempo/temperatura recibida por el alimento durante el tratamiento Fundamento descriptivo 31 térmico de la esterilización para cualquier organismo se consideraran como letal toda temperatura superior a la máxima de crecimiento, por lo tanto los efectos de esterilización comienzan tan pronto como el alimento alcanza dicha temperatura. En el caso de conservas de túnidos puede considerarse que los efectos de la esterilización comienzan a partir de los 100°C. Sin embargo, para establecer definitivamente la curva de penetración térmica es preciso realizar las lecturas de los termopares al principio del tratamiento. El procedimiento más importante para estimar el efecto del proceso consiste en determinar la temperatura del punto de calentamiento más tardío del recipiente, integrando los efectos letales en este punto mediante procedimientos gráficos o matemáticos La temperatura del autoclave, en conservas de pescado para llevar a cabo la esterilización, suele ser 121°C o bien de 115°C. A medida que los tiempos de esterilización aumentan para una determinada temperatura de consigna, ocasionan la sobreesterilización del producto provocando la disminución de la calidad final del producto puesto que las vitaminas menos termorresistentes o termolábiles se destruyen más rápidamente. Por lo tanto se concluye que, de forma contraria a como muchos piensan, no basta con destruir los microorganismos, también hay que tener presente los efectos del calor sobre los componentes nutritivos de los productos de la pesca procesados. (Sartal Rodriguez, 2004). A continuación se muestra en el gráfico N° 3 el diagrama de flujo del proceso de esterilización de producto terminado del enlatado de atún en conservas. (Internet, googleacademico [enlínea], 2014) Fundamento descriptivo 32 GRÁFICO N° 3 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ESTERILIZACIÓN DIAGRAMA N° 2 RESUMEN PRODUCTO: Atún en conserva ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ACTIVIDAD Esterilización OPERACIÓN 10 METODO: ACTUAL (X) PROPUESTO ( ) INSPECCIÓN 3 EMPIEZA EN: 1 TRANSPORTE 2 TERMINA EN: 2 DEMORA 1 COMPUESTO POR: Alex Yagual ALMACÉN APROBADO POR: Dpto. Producción DISTANCIA 35metros TIEMPO 140 minutos CONSERVA 140 gramos TOTAL: SIMBOLOS DISTAN. TIEMPO Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD (min) (m) atún de Llenado de latas de atún en coches 20 1 140g 2 3 4 5 6 7 Producto terminado siguiente proceso Pasar el producto al área de autoclave 5 15 Verificar el producto 3 Cargar el autoclave 15 Cerrar la puerta y pasar seguro 2 Ingresar informacion correspondiente 3 8 Se da marcha a la máquina 9 10 11 3 1 Entrada de agua del proceso 3 Tiempo segun la receta 60 Proceso de enfriamiento 10 12 Drenaje de agua 3 13 Abrir puerta del autoclave 1 14 15 16 23 Sistema extracción de coches 5 Inspeccionar producto esterilizado 6 Pasar al siguiente proceso 20 TOTAL: 35 140 10 3 2 1 OBSERVACIONES: Para la elaboracion de este diagrama se ha tomado como referencia el atún de 140g que suman 24 192 unidades por coche y entran 12 coches por cada autoclave. 25 Fuente: Investigación directa NIRSA Real S.A. Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Fundamento descriptivo 33 1.7 Marco teórico Para el desarrollo de este trabajo se requiere de un amplio estudio teórico orientado a nuestro proyecto, que es de esterilización de productos alimenticios (atún en conserva), tomando como referencia investigaciones de esterilización y normativas de nuestro país, como nos ilustra el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) de acuerdo a las conservas envasadas de pescado en sus procedimientos, y las referencias de ingeniería, como las investigaciones directas a la empresa. (Norma INEN 178: 2013) indica: Esta norma tiene por objeto establecer las definiciones y la clasificación de las conservas envasadas de pescado. Conservas envasadas de pescado. Es un producto comestible, elaborado a base de pescado, envasado en recipientes aptos, herméticamente cerrados y sometidos a un adecuado proceso de esterilización. Conserva envasada de pescado en aceite. Es la conserva de pescado, elaborada a base de piezas enteras, de filetes o de trozos de pescado de una misma especie, previamente cocidas, a las cuales se ha agregado aceite comestible como líquido de gobierno básico. Conserva envasada de pescado ahumado. Es la conserva de pescado elaborada a base de piezas enteras de pescado, que han sido sometidas a un proceso de ahumado y a las cuales se ha agregado salmuera débil, aceite o salsa, como Iíquido de gobierno. Se aplica esta norma en la empresa, al momento de la clasificación del pescado por especie, esto se da por bandas transportadoras donde los operadores llenas cubas de 1 toneladas cada una. Fundamento descriptivo 34 (NORMA INEN 179, 1975) indica: Esta norma tiene por objeto establecer los procedimientos para la extracción de muestras de conservas envasadas de pescado. Cada muestra deberá formarse seleccionando al azar el número de recipientes indicado en los siguientes cuadros. CUADRO Nº 4 MUESTREO PARA CONSERVAS ENVASADAS DE PESCADO TAMAÑO DEL LOTE UNIDADES DE MUESTREO 3000 o menos 3 3001 a 5000 5 5001 a 10000 7 10001 a 20000 10 más de 20000 16 Fuente: (Normas INEN, 2014) Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Los envases o empaques que contengan las unidades de muestreo, deberán sellarse y marcarse con las firmas de las partes interesadas y deberá suscribirse un Acta de Muestreo que incluya la siguiente información: a) número de la Norma INEN de referencia, b) número de identificación de la muestra, c) fecha de muestreo, d) nombre del producto y marca comercial, e) identificación del lote o de la partida, f) masa o volumen total del lote o de la partida, g) número de unidades de muestreo obtenidas, h) lugar de procedencia del producto, i) lugar de toma de las muestras, registro sanitario j) nombres, firmas y direcciones de las partes interesadas. Se aplica esta norma supervisada por el departamento de calidad. Fundamento descriptivo 35 (Norma INEN 180: 1975) indica: Esta norma tiene por objeto establecer los métodos de ensayos físicos y organolépticos para las conservas envasadas de pescado. Aspecto del envase exterior Se establecerá como aspecto exterior normal cuando no se determine a simple vista, ningún signo exterior de defecto. Se establecerá como aspecto exterior anormal cuando se determine a simple vista uno o más signos exteriores de los defectos siguientes: a) abolladuras, b) enmohecimiento, c) grietas, d) hinchazón, goteo, e) pérdida de barniz, f) etiquetas rotas, desgarradas, sucias, desteñidas, etc. Aspecto del envase interior Se considerará aspecto interior normal, cuando no se determine a simple vista ningún signo de defecto. Se considerará aspecto interior anormal, cuando se determine a simple vista uno o más signos de los defectos siguientes: a) corrosión o enmohecimiento de la hojalata, b) pérdida del barniz, decoloraciones, c) presencia de soldadura suelta, d) perforaciones por mal estampado o troquelado. Fundamento descriptivo 36 (Norma INEN 181: 1991) indica: Esta norma establece los métodos para determinación de cloruros y del índice de pH en conservas envasadas de pescado. Método para la determinación de cloruros. El método consiste en la extracción de una porción de prueba con agua caliente y la precipitación de las proteínas, seguido de una filtración y acidificación, por adición al extracto de un exceso de solución de nitrato de plata y la titulación con solución valorada de tiocianato de potasio. Método para la determinación de pH El método se basa en la medición de la diferencia del potencial establecido entre dos electrodos sumergidos en la muestra. Se aplica esta norma en la empresa en el departamento de calidad. (Norma INEN 182: 1975) indica: Esta norma tiene por objeto establecer el método para determinar el contenido de nitrógeno básico volátil en las conservas envasadas de pescado. Bases volátiles totales. Es la cantidad de nitrógeno básico contenido en la muestra y determinado mediante el procedimiento anotado en la presente norma. El método consiste en la destilación del amoniaco liberado de la muestra y la titulación final del exceso de ácido receptor. Se aplica esta norma en la empresa en el departamento de calidad. Fundamento descriptivo 37 (Norma INEN 183: 2013) indica: Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir el pescado fresco, el pescado refrigerado y el pescado congelado. Terminología Pescado fresco. Es el pescado que no ha sido sometido a ningún proceso de conservación y se mantiene inalterado y apto para el consumo humano. Pescado refrigerado. Es el pescado entero, eviscerado, descabezado o en filetes, que después de su acondicionamiento, ha sido sometido a una temperatura no mayor de -6° C, en un lapso que permita su refrigeración completa. Pescado congelado. Es el pescado entero, eviscerado, descabezado o en filetes, que inmediatamente después de su acondicionamiento, se lleva a una temperatura no mayor de -30° C, hasta su congelación completa. Se aplica esta norma en la empresa solo al pescado congelado. (Norma INEN 184: 2013) indica: Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las conservas envasadas de atún. Conserva envasada de pescado. Es el producto comestible elaborado a base de pescado, envasado en recipientes aptos, herméticamente cerrados y sometidos a un adecuado proceso de esterilización. Fundamento descriptivo 38 Conserva envasada de atún. Es la conserva elaborada a base de cualquiera de las especies de atún que se enumeran a continuación y envasadas en agua, aceite u otros medios de cobertura: CUADRO Nº 5 ESPECIES DE ATÚN NOMBRE CIENT ÍFICO: NOMBRE VULGAR: Katsuwonus pelamis (Linnaeus) Bonito; barrilete Thunnus albacares (Bonnaterre) Albacora; atún aleta amarilla Thunnus obesus (Lowe) Albacora; atún ojo grande Euthynnus alletterata (Rafinesque) Bonito; pata seca Euthynnus lineatus (Kishinouye) Bonito; pata seca Sarda orientalis (Temmink y Scnlegel) Bonito sierra Fuente: (Normas INEN, 2014) Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander El producto deberá prepararse con pescado sano, limpio y comestible. La materia prima debe ser fresca o congelada adecuadamente y apta para consumo humano, (Normas INEN, 2014). Se aplica esta norma en la empresa con todas las especies de atún. (Jefe de mecanizado, 2014) manifiesta: Se comunico la aplicación de técnicas de ingeniería métodos y resultados en ejecución de proyectos, revisión mediante la gerencia técnica, aprobación del proyecto y organizar las partes involucradas para la implementación del mismo. (Duran Freddy, 2007) manifiesta: La ingeniería de métodos es la aplicación de procedimientos sistemáticos, de análisis y operaciones para introducir mejoras que faciliten mas la relación del trabajo y permita que este sea hecho en el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad producida. Fundamento descriptivo 39 1.7.1 Fases del ciclo de esterilización. Cuando se habla de tiempo de proceso (tiempo de esterilización) se piensa en un primer momento en el proceso que se lleva a cabo en el interior del autoclave desde que se introduce el producto hasta que este es retirado. Esto no es así puesto que supondría un proceso ideal en el cual el producto debe alcanzar la temperatura de consigna (temperatura de régimen) de forma instantánea y enfriarse de la misma forma. Obviamente en los procesos reales tanto la etapa de calentamiento como la de enfriamiento requieren un determinado tiempo sin embargo, no contribuirá a la esterilización del producto. A continuación se muestran las fases que componen el proceso completo de esterilización. GRÁFICO N° 4 ETAPAS DEL PROCESO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN FASE DE PURGADO PROCESO COMPLETO DE ESTERILIZACIÓN FASE DE ESTERILIZACIÓN FASE DE DESCARGA PURGADO CALENTAMIENTO ESTERILIZACIÓN PROCESO CALENTAMIENTO MANTENIMIENTO O PROCESADO ENFRIAMIENTO DESCARGA ENFRIAMIENTO Fuente: investigación (Internet, googleacademico [enlínea], 2014) Elaboración: Yagual Apolinario Alexander Se situaron las etapas de calentamiento y enfriamiento en la fase de esterilización para destacar la contribución que presentan estas etapas en la letalidad del tratamiento térmico sobre producto (únicamente para temperaturas superiores a 100ºC). A continuación se detallan con mayor detalle estas tres etapas: Fundamento descriptivo 40 1.7.2 Fase de purgado A medida que se introduce vapor saturado en el autoclave, este desplaza mediante corrientes de convección natural el aire presente en el interior del mismo, provocando su salida por la válvula de purgado que estará completamente abierta durante todo este período. Esta fase termina cuando se alcanza la temperatura de esterilización, al cabo de un determinado tiempo prefijado, o bien cuando se detecta que lo que se está purgando es aire con una elevada proporción de vapor. Como se ejemplifica en el diagrama anterior de forma simultánea a esta fase comienza la etapa de calentamiento. Se termina está fase (al cabo de un tiempo predeterminado) cuando se estima que todo el aire que había en el interior del autoclave ha sido expulsado completamente. 1.7.3 Fase de esterilización Se trata de una fase ficticia que pretende representar aquí el período en que el producto está en el interior del autoclave y se contribuye a la esterilización del mismo. De este modo esta fase puede identificarse a grandes rasgos con la etapa de mantenimiento pero en realidad, como se explicó anteriormente, se extiende desde la fase anterior en que comienza el proceso de calentamiento hasta alcanzar la temperatura consigna, (cuando se inicia el proceso de esterilización) hasta que la temperatura de enfriamiento del interior de las latas desciende debajo de los 100 ó 90ºC. Etapa de calentamiento. Se realiza de forma prácticamente simultánea a la fase de purgado o inmediatamente después. Realiza un efecto de barrido”, permitiendo una rápida entrada de vapor. Durante la misma, la temperatura del recinto se incrementa con una determinada pendiente o bien de modo exponencial hasta alcanzar la temperatura de régimen. Fundamento descriptivo 41 En esta fase la temperatura del producto evoluciona con un determinado retraso con respecto a la temperatura del recinto (temperatura ambiente) que será función de la naturaleza del producto y de las características del envase y del proceso utilizado principalmente. Etapa de mantenimiento o procesado. Será en esta etapa de mantenimiento durante la cual la temperatura del interior del autoclave permanece prácticamente constante en torno al binomio tiempo/temperatura establecido. Así cada producto tendrá asociados un tiempo/temperatura inamovibles. La temperatura del producto, al igual que en la fase anterior, evoluciona más rápidamente, tendiendo a igualarse con la temperatura ambiente, de acuerdo al producto que se esté procesando. En la definición del proceso de esterilización, el tiempo de mantenimiento es un término muy importante. La mayor parte del proceso de esterilización ocurre al final del periodo de procesado por lo tanto cualquier reducción en el periodo de procesado supone una disminución muy importante en el grado de letalidad alcanzado por el tratamiento. Etapa de enfriamiento. Esta etapa comienza de forma instantánea al finalizar el tiempo de mantenimiento. La liberación brusca de la presión y de la apertura de la bomba de agua puede causar roturas o abombamiento de las latas por lo tanto habrá que suministrar aire a presión para mantener el equilibrio existente. Durante esta etapa se lleva a cabo el enfriamiento del producto una vez realizado el tratamiento térmico pertinente. En cuanto a la temperatura del producto esta evoluciona con respecto a la temperatura interior del autoclave con un retraso similar al correspondiente durante la etapa de calentamiento pero de forma inversa. Fundamento descriptivo 42 El gráfico N° 4. Muestra un gráfico típico de la evolución de la temperatura con el tiempo en el interior de un autoclave (línea roja) y la correspondiente variación de la temperatura en el interior del envase (línea azul). GRÁFICO N° 5 EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA CON RESPECTO AL TIEMPO DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN CALENTAMIENTO PROCESO ENFRIAMIENTO 115° PRODUCTOS DENTRO DE LA LATA DE ATÚN °C VAPOR PURGA t = min Fuente: investigación directa (Internet, googleacademico [enlínea], 2014) Elaboración: Yagual Apolinario Alexander 1.7.4 Fase de descarga Esta fase tiene lugar una vez que ha concluido el proceso de esterilización (mantenimiento) y sucede generalmente de forma simultánea al enfriamiento prolongándose cierto tiempo una vez que este termina. Se abre del todo la válvula de descarga de presión y salida de condensado y se da por concluido el proceso dentro del autoclave. Esta etapa también se denomina fase de descompresión ya que tiene como principal misión la de reducir la presión interior del autoclave, con el fin de permitir la apertura de la puerta sin riesgo alguno para el operario, (Sartal Rodriguez, 2004). Fundamento descriptivo 43 1.7.5 Fundamento histórico Orígenes del proceso de enlatado, el francés, Nicolás Appert, quien entre los años de 1795 y 1810 realizó una completa investigación sobre la conservación de alimentos mediante el enlatado. En 1809 recibió, por parte del gobierno francés, un premio de 12.000 francos por su trabajo publicado acerca de la conservación de alimentos para las Fuerzas Armadas. En ese entonces no se sabía nada acerca de las relaciones entre microorganismos y alteración de los alimentos, pero Appert daba instrucciones muy precisas en su trabajo para la conservación de alimentos contenidos en botellas de vidrio de boca ancha tapada con corcho que calentaba varias horas en agua hirviendo. Los adelantos conseguidos en el enlatado se deben principalmente a los métodos de tratamiento térmico, a la construcción de envases y al cálculo del tratamiento requerido. Desde los tiempos de Appert hasta 1850 los conserveros trataban los alimentos por calor de manera similar a la empleada por él; y fue en ese año cuando en Europa empiezan a usar baños de aceite, salmueras o soluciones de cloruro cálcico para conseguir temperaturas superiores a 100"C. El envase de hojalata lo patentó Durand en Inglaterra en 1810 y ha venido perfeccionándose desde ese entonces no sólo en tamaños, construcción y especificaciones, sino también en equipos para su fabricación. En cuanto a equipos de calentamiento de los envases, sólo hasta 1874 fue posible el perfeccionamiento de un recipiente cerrado que usara vapor a presión en forma segura, cuando un conservero de Filadelfia, Estados Unidos patentó el autoclave. En los últimos años se ha dedicado especial atención al diseño de procesos y equipos que garanticen un tratamiento térmico seguro y una buena calidad del producto. (http://es.wikipedia.org, 2014) Fundamento descriptivo 44 1.7.6 Fundamento ambiental En la actividad industrial de Negocios Industriales Real S.A ya sea en su área atunera, autoclave, cocinadores, sardinas y demás que ocasionen desechos sólidos los cuales se controlan y se tratan de acuerdo a las normas de Ecuador en su planta. Negocios Industriales Real S.A.; ejecuta programas de prevención de contaminación y uso eficiente de recursos naturales para minimizar el impacto que genera la actividad industrial sobre el medio ambiente se destaca el manejo integral de desechos sólidos por medio de la planta de tratamientos de efluentes industriales a través de un moderno sistema físico-químico que permite cumplir con las normas de vertimientos industriales en Ecuador esta planta cuenta con su propio laboratorio de control, (NIRSA Real S.A, 2014). En la industria alimentaria el autoclave se emplea para aumentar la vida útil de los alimentos. Los alimentos esterilizados más comunes son los enlatados. Los microorganismos y las enzimas bacterias necesitan cierto grado de temperatura para alterar los alimentos, pero un exceso de calor los destruye. Por eso se emplea la esterilización por calor para conservar los alimentos, en especial los enlatados. Las latas llenas y herméticamente cerradas, se someten a elevadas temperaturas (entre los 100º y 150º C.) durante un tiempo determinado. Una vez esterilizadas las latas, y mientras éstas no se abran y deterioren, los productos en ellas se mantendrán inalterados durante un tiempo prolongado. Por esta razón es inútil guardar las latas de conservas en un refrigerador antes de abrirlas. Reglamento interno de la compañía Negocios Industriales Real S.A. Obtenido de: (http://www.nirsa.com, 2014). Fundamento descriptivo 45 1.7.7 Fundamento legal Negocios industriales Real S.A. adopta las normas que son las requeridas en todas las procesadoras de alimentos, abalados por la asociación de control de drogas y alimentos (Foods Drougs Aliment) FDA, BASC exigidas en el mercado donde exporta sus productos elaborados a base de atún en envases de latas o Pouch pack sellados herméticamente. (Ver anexos N° 3,4,5,6,7 Certificados internacionales). Obtenido de: (http://www.nirsa.com, 2014) Para realizar este trabajo se toman como referencias algunas orientaciones de la norma ISO 9001 Es por esto que la norma ISO 9001, es de las más implantadas a nivel internacional. Establece unos requisitos mínimos, que puestos en marcha garantizan que la empresa trabaja por y para la mejora continua, mediante la definición de una sistemática de trabajo y control de los procesos y actividades. 1.7.8 Fundamento referencial Para realizar este trabajo de mejoramiento en el área de autoclaves se han tomado como referencia varios libros de ingeniería para elegir como apoyo las técnicas y herramientas los cuales han servido como guía para realizar las propuestas que se van a dar en el trabajo de investigación. Métodos, estándares y diseño del trabajo. Herramientas para la solución de problemas Análisis de operaciones, diseño del trabajo manual Lugar de trabajo, equipo y diseño de herramientas Seguridad en el lugar de trabajo y de los sistemas Implantación del método propuesto, estudio de tiempos, obtenido de: (Niebel B, 2009). Fundamento descriptivo 46 1.8 Metodología La metodología que se va a implementar es de una investigación de tipo explicativa – descriptiva, el cual consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, personas. De manera conjunta se recurrirá al método de observación, ya que este estudio esta soportado en un sólido esquema teórico y conceptual acerca de la medición del trabajo, por ende los cálculos consignados e información encontrada estarán basados en modelos estadísticos de estudio del trabajo. La manera de cómo se desarrollará el proyecto es esencialmente a través de trabajo en planta, realizando visitas a cada puesto de trabajo y por medio de observación y análisis, se capturará la información referente al método de trabajo empleado y a los tiempos que demandan dichos trabajos o procesos. Entre las técnicas a aplicarse se usarán herramientas como: Ingeniería de Métodos. Herramienta que nos ayudará para la obtención de los datos con respecto a los tiempos y procesos. Técnicas Estadística. Para la determinación del número de trabajadores de la planta y las áreas a evaluar. Ingeniería Económica. Con esta herramienta haremos los cálculos, análisis económico y evaluación económica de nuestra propuesta como TIR, VAN, PRI. Plan de acción: Diagrama de Gantt de Microsoft Project. Fundamento descriptivo 47 1.8.1 Técnicas a utilizar Este proyecto está orientado para elevar la capacidad de producción del área de autoclaves mediante análisis, recopilación de datos de la empresa NIRSA Real S.A. Se utilizaran las siguientes herramientas de ingeniería: Diagrama de operaciones de proceso.- Corresponde a la representación gráfica de todas las operaciones e inspecciones de que consta el proceso, haciendo alusión a todos los puntos de entrada y salida de los materiales. Los únicos símbolos que se utilizan en este diagrama son los correspondientes a Operación e Inspección. El diagrama de operaciones de proceso sirve para visualizar un panorama general del proceso, sirve para registrar la trayectoria de una persona. (Ver Anexo N° 3) Diagrama de análisis del proceso.- Es el registro de las diversas actividades que ocurren durante la ejecución de un trabajo en la fabrica o un departamento, graficando todas ellas por medio de sus símbolos correspondientes. Este diagrama permite una descripción clara del proceso, análisis críticos de tiempos muertos y distancias recorridas, las principales actividades que no agregan valor en el proceso como son: Transporte, demora, almacenamiento, que son pérdidas de tiempo y por ende perdidas de capital, o se están utilizando espacios, equipos que se podrían aprovechar mejor estos recursos. (Ver gráfico N° 3), el diagrama de análisis del proceso de esterilización. Fundamento descriptivo 48 Diagrama de flujo del proceso.- Muestra un registro detallado del proceso de la operación de una maquina autoclave (Ver Anexo N° 2). Diagrama de Pareto.- Los artículos de interés son identificados y medidos con una misma escala y luego se ordenan en orden descendente, como una distribución acumulativa. Por lo general, el 20% de los artículos evaluados representan el 80% o más de la actividad total, se conoce como la regla 80-20. (Ver gráfico N° 6 y 7) Pareto de los problemas de la empresa. Diagrama causa – efecto.- Consiste en definir la ocurrencia de un evento o problema no deseable, esto es, el efecto, como la cabeza del pescado y después identificar los factores que contribuyen a su conformación. (Ver gráfico N° 8 y 9) diagramas Ishikawa causa - efecto de los problemas de la empresa. 1.9 Síntesis y análisis del problema Mediante una investigación realizada en el proceso productivo del área de autoclaves de la empresa Negocios Industriales Real S.A, en el mes de enero del 2014 se dan a conocer varios problemas que afectan al proceso productivo con producción no alcanzada en el área de autoclaves. La empresa ha trabajado con un proceso que no favorece a la rapidez del desarrollo de las actividades y el continuo abastecimiento para los procesos de producción, esto dificulta el control de la producción e impide realizar el análisis del desarrollo de las actividades como también el incumplimiento de los objetivos al final de cada mes. Fundamento descriptivo 49 1.9.1 Descripción del problema Mediante el diagnóstico del área podemos describir que los mayores problemas encontrados correspondientes al área de autoclaves afectan directamente al proceso productivo, en términos generales podemos detallar como: Baja capacidad de producción. Paros no programados. 1.9.2 Contexto de la problemática Los problemas encontrados en el área de autoclaves de nuestro estudio lo identificamos por el mayor volumen de producción del área de atunera (llenado de latas), que supera la capacidad de esterilización (Autoclaves), tomando en cuenta que hace falta un cambio drástico para igualar el volumen de producción de las otras áreas. 1.9.3 Causas del problema Causa, elevados tiempos de espera para el proceso de esterilización el área de autoclave tiene una capacidad inferior a la de llenado de las latas de atún por lo que se forma un cuello de botella no permitiendo una fluidez adecuada del proceso de producción. 1.9.4 Efectos del problema Efecto, no alcanzar un volumen de producción de conformidad a la capacidad del área de llenado tampoco en el área de encartonado (Producto terminado). CAPÍTULO II ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 2.1 Registro de datos Para este estudio en el área de autoclave, especialmente organizado, y con los datos obtenidos se procedió a identificar los problemas de mayor impacto que afectan directamente a la producción, mediante las cuales podemos observar que corresponden a los problemas de: — Baja capacidad de producción — Paros no programados. La empresa Negocios Industriales Real S.A, Dentro de sus instalaciones cuenta con varias áreas que están a cargo en ejecución de proyectos por gerencia técnica, una de ellas es el área de autoclaves y es donde vamos a enfocar nuestro trabajo de investigación, por lo que se plantean los datos cuantificados en relación a la repetitividad de los problemas en los meses que comprenden: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2014. También se puede evidenciar de forma general, que existe falta de coordinación entre los departamentos, esto se debe a que no se trabaja en equipo y los empleados muestran poco interés en colaborar en actividades que no se encuentren plenamente especificadas en sus funciones, a continuación se detallan los problemas más importantes del área de autoclaves. Análisis y diagnóstico 51 2.1.1 Problema baja capacidad de producción Causa: Tiempos perdidos, autoclaves de dos tamaños, descuadre de producción, producción retenida antes de esterilizar el producto. Efecto: Producción no alcanzada. 2.1.2 Problema paros no programados en el área de autoclave Causa: Falta de mantenimiento preventivo, paros no programados por fallas frecuentes, desviación de procesos por reinicio de ciclo, poca cultura laboral, fallas eléctricas, tiempos perdidos por fallas mecánicas, inadecuado ambiente de trabajo. Efecto: Falta de mantenimiento 2.2 Descripción del problema baja capacidad de producción Mediante la observación, se pudo apreciar lo siguiente: En la empresa se tienen instalados 20 autoclaves estáticos cilíndricos, 16 grandes y 4 autoclaves pequeños. CUADRO Nº 6 DIFERENCIA DE TAMAÑOS DE AUTOCLAVES CANTIDAD LONGITUD DIAMETRO CAPACIDAD 16 12 m 1.70 m 11 coches 4 9m 1.20 m 8 coches Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Cuatro autoclaves más pequeños de menor capacidad de producción que retrasan la continuidad de una producción secuencial de Análisis y diagnóstico 52 trabajo en manipulación, operación, producción, cantidad, tiempo a diferencia de los grandes. La empresa en su área de autoclave cuenta con autoclaves estáticos estacionarios de dos tamaños con una producción constante trabajando las 24 horas pero no logrando llegar a los mismos valores de producción de las áreas anterior de llenado y siguiente de encartonado. 2.2.1 Cuantificación de pérdidas baja capacidad de producción. Este estudio se realizo con los datos de producción de un día de trabajo, con la comparación de producción de los dos tipos de autoclaves 16 grandes y 4 pequeños, como se muestran en los cuadros N° 7 y 8. CUADRO N° 7 PRODUCCIÓN DE AUTOCLAVES GRANDES TAMAÑO (GR) 140 180 354 UNIDADES POR AUTOCLAVE 20280 14520 12000 TOTAL UNID. POR DÍA TONELADAS AL DÍA 468693,33 309760 234666,67 1013120 65,617 55,76 83,072 204,45 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Producción de autoclaves de menor diámetro y longitud. CUADRO N° 8 PRODUCCIÓN DE AUTOCLAVES PEQUEÑOS TAMAÑO(GR) 140 180 354 UNIDADES POR AUTOCLAVE 19942 14278 11800 TOTAL Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander UNID. POR DÍA TONELADAS AL DÍA 93738,67 61952 46933,33 202624 13,12 11,15 16,61 40,89 Análisis y diagnóstico 53 Donde la sumatoria del total de unidades del Cuadro N° 8 mas el Cuadro N° 9, es la producción total del día. 204,45 + 40.88 = 245,34 toneladas al día Si hubieran solo autoclaves de la misma longitud, entrarían 2 coches más en cada uno de los 4 autoclaves de menor longitud y la producción diaria seria: 255.56 toneladas por día Entonces: 255.56 – 245.34 = 10,22 toneladas La empresa está dejando de producir 10,22 toneladas de atún por día, que al mes se trabajan 24 días tenemos 245,28 toneladas al mes, semestral 1471,68 toneladas sin producir. 2.3 Descripción del problema paros no programados en el área de autoclave. Mediante la observación, se pudo apreciar lo siguiente: El mantenimiento a los diferentes equipos se de manera correctiva, demostrando que hace falta una planificación para el mantenimiento preventivo, para eliminar las paralizaciones imprevistas, en donde se puedan desarrollar las actividades de manera ordenada. Tiempos improductivos por continuas paralizaciones por daños imprevistos, afecta directamente a la producción, ya que las máquinas luego de ser reparadas, sufren desperfectos menores, es decir ocurren fallas con la mala colocación de un repuesto, por la urgencia con la que este fue cambiado, o el peor de los casos el repuesto no era el indicado. Análisis y diagnóstico 54 Este tipo de desperfectos podría evitarse, si se realiza un mantenimiento preventivo y dando instrucciones sobre el mantenimiento de las máquinas a los mecánicos y operarios de las mismas. 2.3.1 Cuantificación de pérdidas de paros no programados mediante el análisis de Pareto. Para desarrollar la identificación de los problemas que se han generado en el área de autoclaves se utilizará la técnica de Pareto, que nos ayudará con el análisis de las situaciones problemáticas. En los siguientes cuadros se detallan las cantidades de horas improductivas ocasionadas para cada uno de los problemas que tiene la empresa, por lo que se plantean los datos cuantificados en relación a la repetitividad de los problemas en los meses que comprenden: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2014. CUADRO N° 9 REGISTROS DE FRECUENCIAS DE HORAS IMPRODUCTIVAS DESCRIPCIÓN DE CAUSAS falla sobre presión en el sistema problemas eléctricos cambio de válvulas problemas de generadores problemas de transmisión fallas de sensores Fallas en el sistema de enfriamiento fallas en bomba de drenaje ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRAL HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS 4 2 1 1 2 1 4 1 3 3 2 1 2 1 6 0 4 3 2 1 0 0 4 0 4 4 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 4 0 5 4 1 1 1 0 5 0 23 18 9 6 7 4 26 2 TOTAL FRECUENCIAS 95 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander En el siguiente cuadro, se toma en consideración las causas de mayor impacto o mayor frecuencia que fueron encontradas e identificadas en cada uno de los procesos, en jornada normal de producción durante el semestre analizado. Con la finalidad de tener datos más representativos. Análisis y diagnóstico 55 CUADRO N° 10 TABLA DE FRECUENCIAS DIAGRAMA DE PARETO DESCRIPCIÓN DE CAUSAS Fallas en el sistema de enfriamiento Falla sobre presión en el sistema Problemas eléctricos Cambio de válvulas Problemas de transmisión Problemas en generadores Fallas en sensores Total paros no programados FREC. FREC. (%) ACUMULADO 26 23 18 9 7 6 4 93 28% 25% 19% 10% 8% 6% 4% 100% 28% 53% 72% 82% 89% 96% 100% Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander En el cuadro adjunto, se muestra la cantidad de horas improductivas generadas por los problemas en el área de autoclave. GRÁFICO N° 6 DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS POR PAROS NO PROGRAMADOS. DIAGRAMA DE PARETO Total de tiempos de frecuencias FREC. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ACUMULADO 80 - 20 89% 96% 100% 100% 82% 72% 80% 53% 60% 40% 28% 20% 0% Fallas en el Falla sobre sistema de presión en el enfriamiento sistema Problemas eléctricos Cambio de Problemas de Problemas en válvulas transmisión generadores Fallas en sensores Problemas generados por pérdidas de tiempo Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Los resultados del Gráfico N° 6 se visualiza que el mayor número de frecuencias representa el 80% en fallas en el sistema de enfriamiento, fallas sobre presión en el sistema y problemas eléctricos, con pérdidas de tiempo representadas en horas durante seis meses. Análisis y diagnóstico 56 Con el resultado del análisis de Pareto podemos verificar las mayores causas para tomar decisiones correctivas y dar soluciones a los principales problemas. Siguiente los registros de frecuencias de mayor impacto de los indicadores del cuadro N° 9 de horas improductivas. CUADRO N° 11 REGISTROS DE FRECUENCIAS DE MAYOR IMPACTO PAROS NO PROGRAMADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO HORAS HORAS HORAS HORAS TOTAL SEMESTRAL HORAS HORAS Fallas en sistema de enfriamiento 4 6 4 3 4 5 26 Falla sobre presión en el sistema 4 3 4 4 3 5 23 Problemas eléctricos 2 3 3 4 2 4 18 TOTAL DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS HORAS 67 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Según los datos mostrados en el cuadro N° 11, se aprecian las cantidades de mayor impacto de horas improductivas, para lo cual se procede al análisis de sus causas respectivas mediante el diagrama de Pareto. A continuación se exhiben los datos tabulados de la frecuencia y su respectiva gráfica. CUADRO N° 12 PAROS NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE AUTOCLAVE DIAGRAMA DE PARETO DESCRIPCIÓN DE CAUSAS FRECUENCIA FERCUENCIA (%) ACUMULADO Fallas en el sistema de enfriamiento 26 39% 39% Falla sobre presión en el sistema 23 34% 73% Problemas eléctricos 18 27% 100% TOTAL 67 100% Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander En el siguiente gráfico se aprecia el diagrama de Pareto para cuantificar el problema en las perdidas de la empresa. Análisis y diagnóstico 57 GRÁFICO N° 7 DIAGRAMA DE PARETO DE MAYOR IMPACTO POR PAROS NO PROGRAMADOS. PRINCIPALES PROBLEMAS 70 100% 60 100% 73% 50 80% 40 30 120% 60% 39% FRECUENCIA 40% 20 ACUMULADO 20% 10 0 0% Fallas en el sistema de enfriamiento Falla sobre presión en el sistema Problemas eléctricos Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Los resultados del gráfico N° 7 se visualiza que los problemas: fallas en el sistema de enfriamiento, fallas sobre presión en el sistema y problemas eléctricos, tienen frecuencias relativas de 39%, 34% y 27% respectivamente. 2.4 Identificación de los problemas mediante Diagramas Causa – Efecto. Este diagrama permite presentar las causas y efectos, para estudiar el proceso y recolectar datos que permiten visualizar de una manera mas clara los problemas. A continuación se analizan los problemas que previamente han sido detectados determinando las causas que lo originan y posteriormente los efectos que producen, para los problemas de baja capacidad de producción y paros no programados. Análisis y diagnóstico 58 2.4.1 Diagrama causa - efecto para el problema de baja capacidad de producción. Para el diagrama causa - efecto por la baja capacidad de producción por producción no alcanzada se pudo evidenciar de forma general las siguientes causas. Problemas de programación Reinicio de ciclo Autoclaves de dos tamaños Error en operación Demoras en cambio de producto Exceso de confianza por parte de los trabajadores Estrés laboral Paros no programados Fallas frecuentes Desviaciones de procesos Mantenimiento no programado Pisos resbaladizos Falta de capacitación Falta de mantenimiento programado Demora en reparaciones Fallas en las bombas de agua fría y recirculación Fallas de presión en el sistema Falta de ingeniería de métodos Producción no alcanzada Reprocesos Tiempos improductivos A continuación se muestra el diagrama Causa – Efecto para el problema de baja capacidad de producción (Gráfico N° 8). Análisis y diagnóstico 59 Análisis y diagnóstico 60 2.4.2 Diagrama causa - efecto para el problema de paros no programados. Para el siguiente diagrama causa - efecto de paros no programados, se tomaron como causas referentes al área y máquinas, estos afectan al sistema productivo ya que causan tiempos improductivos por mantenimiento no programado en el área de autoclaves, se pudo evidenciar de forma general las siguientes causas. Falta de repuestos Fallas mecánicas – eléctricas Falta de capacitación mecánicos eléctricos Falta de ingeniería de métodos Problemas de programación Fallas de presión en el sistema Falta de mantenimiento no programado Mantenimiento no adecuado Pisos resbaladizos Falta de limpieza Falta de mantenimiento programado Demora en reparaciones Demora en pedido de materiales Fallas en las bombas de agua fría y recirculación Tiempos improductivos Fallas en el sistema de enfriamiento Retrasos en tiempos de producción Fallas en las bombas de agua fría y recirculación Disminución de la producción A continuación se muestra el diagrama Causa – Efecto, el problema de paros no programados en el siguiente (Gráfico N° 9). Análisis y diagnóstico 61 Análisis y diagnóstico 62 2.5 Análisis de datos Para la identificación de los problemas las causas y los efectos que afectan a la empresa se analizaron y evaluaron la situación actual por medio de herramienta de análisis: 2.5.1 Análisis FODA Este análisis se divide en dos partes, en factores internos y factores externos; los factores internos nos muestran las fortalezas y debilidades que posee la empresa en el presente, y opuesto a esto los factores externos nos muestran las amenazas y oportunidades que se presentan actualmente y en el futuro en el entorno de la empresa, para así dar soluciones a los problemas existentes con el fin de mejorar la estabilidad y rentabilidad, combatiendo los problemas de una manera eficaz. 2.5.2 Factores internos En la auditoría interna se analizan las fortalezas y debilidades de la empresa actualmente, y son las siguientes: Fortalezas F1. Buen posicionamiento en el mercado F2. Experiencia de la mano de obra directa F3. No ausentismo F4. Amplia gama de productos F5. Calidad de los productos F6. Se encuentra en constante búsqueda de la mejora continua Debilidades D1. Falta de comunicación interna Análisis y diagnóstico 63 D2. Paradas no programadas D3. Producción no alcanzada D4. Falta de coordinación en mantenimientos D5. Poca cultura laboral D6. Cambios constantes de personal operativo 2.5.3 Factores externos En la auditoría externa, se analizan las amenazas y oportunidades que puede tener la empresa dentro del mercado en el cual está inmerso actualmente y en el futuro; y son las siguientes: Oportunidades O1. Crecimiento en el mercado O2. Inversiones O3. Alianzas estratégicas O4. Innovación O5. Generador de fuentes de empleo Amenazas A1. Los competidores A2. Los sustitutos A3. Tarifas Arancelarias A4.Falta de tecnología A5. Futuras enfermedades debido a ruido, fugas y temperaturas muy elevadas. Con la matriz FODA que representa el gráfico N° 10 siguiente, obtendremos las estrategias adecuadas para minimizar las amenazas y debilidades de la empresa; a su vez maximizamos las fortalezas y oportunidades que se presenten. Análisis y diagnóstico 64 Análisis y diagnóstico 65 2.6 Impacto económico de problemas Los problemas antes mencionados por la baja capacidad de producción y paros no programados son: Baja capacidad de producción: La empresa está dejando de producir 10.22 toneladas de atún por día, que al mes se trabajan 24 días tenemos 245,28 toneladas al mes, semestral 1471,68 toneladas sin producir Paros no programados: Las horas están establecidas en el Cuadro N° 11 correspondiente a los registros de horas improductivas de mayor impacto que son de 67 horas durante 6 meses, representa el 2% de la producción total semestral, multiplicado por la producción de 36.000 toneladas nos da un resultado de 660 toneladas/semestrales no producidas durante estas horas por mantenimiento no programado. En los 6 meses son un total de 660 toneladas más las 1471,68 por baja capacidad de producción son 2131,68 toneladas sin producir. La utilidad por tonelada es de 140 dólares, entonces la empresa dejo de percibir ganancias por un total de $298.435,20 dólares como se muestra en el cuadro N° 13. CUADRO N°13 CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDA ANÁLISIS DE LAS PERDIDAS DESCRIPCIÓN Toneladas no producidas Utilidad por tonelada Total de utilidad AUMENTO DE 1,07 TON/DÍA 1471,68 140 206.035,20 REDUCCIÓN DE PAROS NO PROGRAMADOS 660 140 92.400,00 BENEFICIO TOTAL Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander 298.435,20 Análisis y diagnóstico 66 2.7 Diagnóstico. Una vez analizada la información proporcionada por la empresa y luego de haber registrado los diferentes problemas que perjudican a la misma en lo que ha eficiencia productiva se refiere, se establece lo siguiente: Se puede manifestar en términos generales que existen diferentes tipos de inconvenientes que impiden el trabajo continuo de producción. Tal es el caso de la baja capacidad de producción a causa de no tener los autoclaves de una misma dimensión, y las paralizaciones constantes durante el proceso a causa de paros no programados por falta de un plan de mantenimiento, la cual afectan de manera relevante la eficiencia productiva. Al no contar con un plan de mantenimiento adecuado o un manual de procedimientos e instrucciones de trabajo certificada y analizada, dificulta a la gerencia y al departamento de producción a no llevar una buena supervisión de dicho departamento y de las personas que involucran al mismo. Cabe destacar que estas paradas y perdidas de producción representan a los 6 meses aproximadamente una pérdida de $298.435,20 dólares, se considera de manera fundamental establecer un cronograma de mantenimiento y una adecuada planificación de recursos para el desarrollo del proceso. CAPÍTULO III Planteamiento de la solución 3.1 Descripción de la solución El desarrollo de esta propuesta tiene como objetivo reducir los periodos improductivos generados en el área de autoclaves, con la finalidad de cumplir o superar el estándar de producción. Tomando en consideración los resultados negativos que se han obtenido en los últimos periodos al no cumplir con las metas propuestas por el departamento de producción, cuantificadas en el capítulo II, donde se aplicaron estudios para evidenciar los periodos improductivos durante una jornada de producción y sus respectivas causas. 3.1.1 Planteamiento y análisis de la solución Después de haber realizado el diagnostico, se identificaron los problemas que representan mayores pérdidas considerables en la empresa, cuyos orígenes son por diversas razones. En este capítulo se presenta la propuesta para solucionar los problemas más relevantes encontrados y que requieren ser atendidos en forma inmediata. Para solucionar estos problemas lo cual han afectado la eficiencia productiva, se deberá utilizar técnicas adecuadas en el área de proceso para minimizar las perdidas y buscar mejoras en los índices de productividad. Planteamiento de la solución 68 En la cuantificación de estos problemas las pérdidas ascienden a $298.435,20 dólares semestrales de acuerdo al costo de producción. Conforme al estudio realizado durante un semestre, se plantea la siguiente solución al problema presentado durante el proceso de esterilización. Presentar un proyecto de construcción de autoclaves en base a los estudios de ingeniería con relación a las pérdidas de producción. Este proyecto a la vez va aumentar la capacidad de producción y reducir paros no programados por los cambios de autoclaves que ya han alcanzado su vida útil. 3.2 Diseño del autoclave Todo recipiente a presión está formado por la envolvente, dispositivos de sujeción o apoyo para el equipo, conexiones por las que entran y salen los fluidos, elementos en el interior y accesorios en el exterior del recipiente. El cálculo mecánico de un recipiente consiste, básicamente, en la determinación de los espesores de las diferentes partes que lo forman, tomando como datos de partida: la forma del equipo, sus dimensiones, el material utilizado, las condiciones de presión y temperatura, las cargas debido al viento y sismos, el peso específico del fluido y la reglamentación y normas que debe cumplir el diseño del recipiente. Para comenzar el cálculo se debe de disponer de los datos básicos de proyecto, tales como presión y temperatura del autoclave, tipo de material de construcción que es en su totalidad de acero inoxidable, margen o sobre espesor para corrosión, normas entre otros. Planteamiento de la solución 69 3.2.1 Parámetros de diseño En este capítulo se conocerá todos los parámetros de construcción y funcionamiento que se necesita para diseñar el autoclave, siendo el departamento tecnico de la empresa el encargado de proporcionar estos datos, con los cuales se podrá empezar a realizar los cálculos y obtener resultados para la construcción. Los datos que fueron suministrados, son el fruto de una labor investigativa por parte de la gerencia de producción, departamento tecnico al investigar los costos de los materiales y equipos para la implementación de los autoclaves con las medidas, dimensiones de los autoclaves ya existentes en la empresa que son de tecnología Surdry empresa española. 3.2.2 Construcción del autoclave en la empresa Con el conocimiento de las maquinarias existentes para realizar la construcción de los autoclaves por parte del personal que labora en el departamento tecnico, jefes, operativos y personal involucrado de mantenimiento, se determinó las mejores características para el trabajo requerido en NIRSA, fruto de la investigación realizada y el contacto personal en cada uno de los talleres, con lo cual se cercioraban de las especificaciones de los equipo y su funcionamiento, comparando la construcción en la empresa al valor de una posible compra. Con este criterio la empresa, tiene la posibilidad de dirigir la construcción directa de los autoclaves, en coordinación con los talleres involucrados para la construcción de estos; con los jefes, personal operativo para trabajar en equipo, y que intervengan con los datos necesarios de diseño, materiales, capacidades, dimensiones, elementos necesarios, cajas de controles, y técnica de construcción. Planteamiento de la solución 70 Además de dirigir la construcción con las especificaciones técnicas basadas en las investigaciones, también se requiere la responsabilidad y la capacidad de seguir estándares y normas de construcción internacionales, con el fin de certificar la seguridad del recipiente a presión que se está manufacturando, por el bien de los operadores que manipularán la máquina. Esto implica la responsabilidad total por parte de la empresa, la cual si bien tiene experiencia en construcción de todo tipo de máquinas. Las boquillas y válvulas, para la entrada y salida de los elementos, pueden ser adquiridas en las casas comerciales o importadas, son fabricadas en serie con estándares internacionales. También los neplos o bocas requeridas se las pueden realizar en el taller de mecanizado con los respectivos materiales en su totalidad acero inoxidable. Las tapas, estas partes deben ser elaboradas de planchas con cortes redondos y la curvatura de las mismas se realiza con un proceso de abombado, empresa ubicada en Quito, esta empresa cumple con estándares de seguridad pero debido a la baja demanda, el precio es elevado. (Ver Anexo N° 20, 21, 22, 23), planos de tapas. La soldadura, este proceso debe ser el más supervisado, ya que los tipos de soldadura deben proveer la mayor calificación y seguridad, para este servicio existe en buen número en la industria local con certificaciones internacionales. Para recipientes a presión el proceso de soldadura más recomendado es por arco sumergido tic, soldadura eléctrica con soldadores calificados. Caja de control, es la parte electrónica con la que se controla el funcionamiento de la maquinaria, la misma que debe ser elaborada por personal técnico, lo cual no representa inconveniente en el proyecto ya que se cuenta con software de control PLC en todo el sistema. Planteamiento de la solución 71 El personal seleccionado para que opere el funcionamiento del autoclave, debe ser calificado, entrenado y capacitado para manejar los procesos y corregir problemas que se presenten, lo que dificultará acceder a trabajadores con los conocimientos requeridos, aunque se pueden seguir los manuales de procedimiento. Es necesario obtener datos de los costos de las partes que conforman el autoclave, valores que deben ser analizados por la gerencia de la empresa para determinar la construcción con dirección de la propia empresa. Los valores de los materiales son de gran conocimiento para el Departamento Financiero ya que en proyectos anteriores se han adquirido materiales similares y se ha establecido contactos con casas comerciales e importadoras de los mismos. Con la muestra de algunas cotizaciones se puede dar fe del alcance de materiales que se obtendrían en el mercado nacional. Lo que demuestra que la empresa puede dirigir la construcción del autoclave en territorio nacional, ya que existe la capacidad de fabricación y correcto diseño, alcanzando de esa manera un exitoso proyecto. (Ver anexos 9, 10, 11,12). 3.2.3.-Tipo de recipiente. Recipiente cilíndrico horizontal estacionario con puertas en los extremos elaboradas con anillos soldados en las tapas de tipo cóncavas para lograr un sello hermético, con puertas de ambos lados que corresponden a dos tapas formadas para resistir la presión con sistema de bisagras para abrir y cerrar manualmente y sello mecánico. Diámetro.- El diámetro necesario del tanque es de 1.7 metros, equivalentes a 66,93 pulgadas, diámetro que se puede transitar sin inconvenientes con los coches. Planteamiento de la solución 72 Longitud.- La longitud efectiva total es de 12 metros, conformado de 8 planchas de 1.50 x 6 metros de acero inoxidable roladas y respectivamente soldadas para construir el tanque. Tapas.- las tapas son semi - elípticas para resistir alta presión, son torneadas y refrentadas en el diámetro y punta para luego ser ensambladas con anillos y luego soldarlas. Anillos.- Son tres tipos de anillos los cuales dos son ensamblados entre si para luego ser soldado al tanque, y un anillo soldado a la tapa, para cada autoclave. (Ver anexos 13, 14, 15, 16, 17, 18). Bisagras.- Son una para cada puerta 8 unidades, construidas en su totalidad de acero inoxidable. (Ver anexo 24) Accesorios mecanizados.- los accesorios son mecanizados en el taller de la empresa tales como: cremalleras, piñones, volantes, bridas, pernos de anclaje, implementos mecanizados para las bisagras. 3.3 Solución al problema. Para la puesta en marcha de una posible solución, se realizo un estudio del origen de las paradas constantes que se presentan en el proceso de esterilización. Para la aplicación de cualquier solución se requiere del apoyo de los ejecutivos y la alta gerencia de la empresa quienes se comprometan a realizar inversiones en la misma. Por lo tanto, se solucionará estos problemas que afectan a la empresa, mediante la construcción de autoclaves en los talleres de la propia empresa, usando el mismo modelo de los autoclaves en operación de la marca Europea Surdry. Planteamiento de la solución 73 3.3.1 Costos del problema baja capacidad de producción El presente análisis se realiza teniendo en cuenta los gastos que implica la implementación de la propuesta, la cual se estima mejorar la producción de las máquinas, reducción de paralizaciones e incrementar la productividad de la empresa. Problema: Baja capacidad de producción, se construirá 4 autoclaves estáticos con las respectivas normas de construcción y seguridad industrial en el proyecto. 3.3.2 Costos de materiales y servicios Lo siguiente es un detalle de las empresas y las respectivas proformas del proyecto, ya sea en la venta de material, o prestando sus servicios para cada trabajo. Al final se muestran los cuadros con valores totales cobrados por cada empresa tan solo hasta finalizar la construcción, lo cual es el tema de la tesis. Empresa DIPAC País: Ecuador Concepto: Planchas de acero inoxidables 304L Detalle: Planchas de acero para la construcción del cuerpo del autoclave, las planchas para las tapas y las tiras para los anillos que van mecanizadas y soldados a las tapas. Descripción: Planchas de 8 mm x 6 mts Planchas de 12 mm Planchas de 14 mm Tiras de 50 mm x 6m Planteamiento de la solución 74 Tiempo de entrega: 2 meses Forma de pago: 50% al pedido y 50% a la entrega Información: www.dipac.com Empresa Aceros Inoxidables Peralta País: Ecuador Concepto: Conformado de tapas Detalle: doblado y conformado de las 8 tapas de 12 mm Costo del servicio: US$ 6000 Tiempo de entrega: 3 semanas Forma de pago: 100% a la entrega del proyecto Información: [email protected] Quito - Ecuador Por lo que se obtendrán los siguientes gastos, que se pueden observar en los cuadros siguientes: 3.3.3 Costos directos CUADRO N° 14 COSTOS DIRECTOS CANTIDAD PROYECTO CONSTRUCCION DE AUTOCLAVES DESCRIPCIÓN 40 56 PLANCHAS ACERO INOX ESPESOR (8,12,14,50mm) 24 MECANIZADO DE ANILLOS VALOR 122000 17000 DOBLADO DE PLANCHAS Y CONFORMADO DE TAPAS 10000 ACCESORIOS 5000 EQUIPAMIENTOS DE LOS AUTOCLAVES 80000 MATERIALES PARA MECANIZAR 40000 TOTAL 274000 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander En el valor del los equipamientos de los autoclaves se detallan las bombas, sistemas de control PLC, intercambiadores de calor, motores de sistema neumático, eléctrico de control, como:(soldaduras, consumibles, fungibles). boquillas y varios Planteamiento de la solución 75 3.3.4 Costos indirectos CUADRO N° 15 COSTO INDIRECTO PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AUTOCLAVES CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 8 TRANSPORTE DE TAPAS QUITO - POSORJA 700 56 TRANSPORTE DE PLANCHAS Y ANILLOS ROLADOS 1000 16 MATERIALES VARIOS 1000 TOTAL 2700 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander 3.3.5 Costo total de los autoclaves El valor total del proyecto es la suma del cuadro 14 y el cuadro 15. CUADRO N° 16 COSTO DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 1 COSTO TOTAL CONCEPTO TOTAL Total costos directos 274000 Total costos indirectos 2700 Imprevistos 5 % 13835 TOTAL GENERAL 290535 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander 3.4 Costos de Paros no programados. En los paros no programados se detallan los costos de los principales problemas que son el sistema de enfriamiento en conjunto con la falta de sobrepresión en el sistema y el sistema eléctrico del área. Planteamiento de la solución 76 CUADRO N° 17 COSTO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COSTOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DESCRIPCIÓN ÁREA DE EJECUCIÓN Mantenimiento general a motores, bombas, AUTOCLAVE reductores y ventiladores Mantenimiento en el área de compresores de aire SALA DE comprimido COMPRESORES Mantenimiento en las torres de enfriamiento AUTOCLAVE Reparaciones de fugas en el sistema Mantenimientos varios COSTO TOTAL COSTO 10000 3500 4000 AUTOCLAVE 1500 AUTOCLAVE 1500 20500 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander CUADRO N° 18 COSTO DE MANTENINIENTO SISTEMA ELECTRICO COSTO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DESCRIPCIÓN ÁREA DE EJECUCIÓN Cambio de breacker contactores, relay, bobinas AUTOCLAVE dañadas en talleres y planta Revisión del estado de los tableros eléctricos, AUTOCLAVE variadores de voltaje Mantenimiento general a reguladores y banco de AUTOCLAVE capacitores COSTO 7000 1000 1000 Reubicación de los paneles eléctricos AUTOCLAVE 6700 Limpieza y cambio de fluorescentes y reflectores COSTO TOTAL AUTOCLAVE 400 MANTENIMIENTO DE LOS AUTOCLAVES 16100 11000 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Los paros no programados son igual a la sumatoria de los cuadros 17 y 18 con un valor de $36600 dólares. 3.4.1 Costo de operación El costo de operación lo tenemos sumando el total de los cuadros 17 y 18 más el valor del mantenimiento de los autoclaves $11.000.Entonces el costo de operación es de $47600 Planteamiento de la solución 77 3.5 Costo total de la solución del proyecto Por la implementación de la mejora en el área de autoclave tenemos el siguiente cuadro con los valores de los problemas para su implementación: CUADRO N° 19 COSTO TOTAL DE LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO COSTOS DE TRABAJOS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 290.535,00 PAROS NO PROGRAMADOS OCASIONAN TIEMPOS IMPRODUCTIVOS TOTAL 36.600,00 327.135,00 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander 3.5.1 Beneficio económico Estos beneficios se verán reflejados por la implementación del proyecto el aumento de la producción, debido a que tendrá una reducción significativa en las paralizaciones no programadas, por aquello se logrará lo siguiente. Aumentar la producción con la implementación de autoclaves de mayor tamaño. Disminuir paradas no programadas por fallas en el sistema de enfriamiento. Evitar paradas y daños en los equipos del sistema eléctrico. Evitar reinicio de ciclo del proceso. En los paros no programados mejoraremos la eficiencia y eficacia del mantenimiento de los tres primeros problemas de mayor impacto como meta propuesta durante el periodo de implementación. Planteamiento de la solución 78 3.6 Plan de inversión y financiamiento La alternativa de solución que se ha escogido para eliminar los problemas del área de autoclave, por baja capacidad de producción y paros no programados, para las mejoras planteadas se tendrá que realizar un plan de inversión para obtener beneficios de la propuesta y saber el tiempo que recuperaremos la inversión. El análisis económico de la inversión a realizarse debe entenderse como el estudio sistemático eficiente de las distintas etapas del proyecto en mención. En general, se puede afirmar que el proyecto será evaluado como eficiente si va logrando los objetivos previstos para el cual fue creado, de tal forma que optimice los procesos operativos en el área de autoclave. El análisis económico permite conocer la rentabilidad del proyecto a través de la aplicación de técnicas como el TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN (Valor Actual Neto), y el PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión). El balance económico de flujo de caja es la relación entre los ingresos y los costos de la propuesta, sirve para determinar los beneficios que genera dicha solución. Basándonos en las inversiones de las propuestas realizadas en el capitulo anterior y con el fin de establecer los objetivos económicos en la empresa, se realizará un flujo de caja para la implementación de la propuesta en donde se especificarán los ingresos por concepto de las inversiones que realizará la empresa. Los beneficios del valor inicial de la propuesta, corresponden a la recuperación de las perdidas, por la cantidad de $ 298.435,20 a lo que se incrementará el 5% proyectado anualmente. Planteamiento de la solución 79 3.6.1 Financiamiento de la propuesta Para la aplicación de esta propuesta en la organización se realizará con el capital propio, en base al aumento de la producción del producto. Por tal motivo los ingresos de la empresa pueden solventar la inversión a realizar. 3.6.2 Estado de Resultados Directos El flujo de caja está proyectado en un lapso de 5 años, considerando que la recuperación de la inversión es factible en el transcurso de este periodo. En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de caja para la implementación de la propuesta. CUADRO N° 20 FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DESCRIPCION 2014 INVERSION FIJA INICIAL COSTO DE OPERACIÓN TIR VAN 2018 2019 -327135,00 AHORRO DE LA PERDIDA FLUJO DE CAJA 2015 PERIODOS 2016 2017 -327135,00 298.435,20 57.600,00 313.356,96 329.024,81 345.476,05 362.749,85 60.480,00 63.504,00 66.679,20 70.013,16 240.835,20 252.876,96 265.520,81 278.796,85 292.736,69 72% $ 902.166,92 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander El estado de resultados directos indica los siguientes efectivos: $240.835,20 para el 2015; $252.876,96 para el 2016; 265.520,81 para el 2017; $278.796,85 para el 2018; y $292.736,69 para el 2019. En el cuadro N° 20 se puede observar, que del cálculo de los indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras de Microsoft Excel, se han obtenido los siguientes resultados: Planteamiento de la solución 80 Tasa Interna de Retorno (TIR): 72% que supera la tasa de descuento con la que se compara la inversión del 14%, por tanto, indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas actuales del mercado con que se descuenta cualquier proyecto de inversión económica, por lo que se acepta su factibilidad económica. Valor Actual Neto (VAN): $902.166,92 que supera a la inversión inicial de $327.135,00 por tanto indica que el valor a obtener en el futuro será mayor a la que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su factibilidad económica. 3.6.3 Tasa Interna de retorno (TIR) Cuando se utiliza Microsoft Excel, función financiera se puede visualizar que el resultado de la tasa interna de retorno (TIR) es igual a 72%, el cual será verificado mediante la ecuación de matemáticas financiera para determinar el valor presente. Para el efecto se interpolara entre dos rangos, que son los valores de 72% y 73% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la siguiente fórmula: Donde: P = Inversión fija de $327.135,00 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. n = Número de años. i = Tasa de interés de retorno a calcular En el cuadro N° 21 se presenta la interpolación para la comprobación del TIR. Planteamiento de la solución 81 CUADRO N° 21 INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR. AÑOS n P 2014 0 327.135,00 2015 1 2016 2 2017 3 2018 4 2019 5 F i1 P1 i2 P2 240.835,20 252.876,96 265.520,81 278.796,85 292.736,69 72% 140.020,47 73% 139.211,10 72% 85.477,61 73% 84.492,29 72% 52.181,10 73% 51.281,44 72% 31.854,74 73% 31.124,58 TOTAL CALCULO DEL TIR 1845,12 72% 19.446,21 73% 18.890,64 VAN1 328.980,12 VAN2 325.000,04 72% -2135,0 1% 72,46% Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Continuación la ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR). VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial VAN1 =328.980,12 – 327.135,00 VAN1 = $1845,1 VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial VAN2 = 325.000,04– 327.135,00 VAN2 = – $2135,0 T.I.R. = 72% + (73% - 72%) T.I.R. = 72% + (1%) $1845,1 $3980,12 T.I.R. = 72% + (1%) (0,46) T.I.R. = 72,46% $1845,1 $1845,1 – (– $2135,0) Planteamiento de la solución 82 El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno, da como resultado una Tasa T.I.R del 72,46%, que es igual al que se obtuvo aplicando las funciones financieras de Microsoft Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de descuento considerada en este análisis, del 14%. 3.6.4 Valor Actual Neto (VAN) El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma ecuación financiera que se utilizo durante el análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor futuro. Donde: P = Valor Actual Neto F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. n = Número de años. i = Tasa de descuento del 14% CUADRO N° 22 COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO V.A.N. F i 1 240.835,20 14% 211.258,95 2016 2 252.876,96 14% 194.580,61 2017 3 265.520,81 14% 179.218,98 2018 4 278.796,85 14% 165.070,12 2019 5 292.736,69 14% 152.038,26 TOTAL 902.166,92 AÑOS n Inv. Inicial 2014 0 327.135,00 2015 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander P Planteamiento de la solución 83 En el cuadro N°22, se presentan de los resultados obtenidos un Valor Actual Neto de $902.166,92 este valor es igual al que se obtuvo en el análisis de las funciones financieras de Microsoft Excel, por ser mayor a la inversión inicial que corresponderá a $327.135,00 se demuestra la factibilidad del proyecto. 3.6.5 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos, Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 14%. A continuación se presenta la ecuación financiera para la determinación del valor futuro: CUADRO N° 23 AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN n Inv. Inicial F i P 0 327.135,00 PRI ACUMULADO 1 240.835,20 0,14 211.258,95 216.435,09 2 252.876,96 0,14 194.580,61 405.839,56 3 265.520,81 0,14 179.218,98 585.058,54 4 278.796,85 0,14 165.070,12 750.128,65 5 292.736,69 0,14 152.038,26 902.166,92 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander La inversión será recuperada en el periodo de 2 años con un monto a favor de $78.704,56.De acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro. Entonces según la evaluación económica realizada la inversión es justificada al término del primer año de mejoras, es decir la propuesta de solución es rentable. Planteamiento de la solución 84 3.6.6 Coeficiente beneficio/costo de la propuesta Para el coeficiente beneficio costo se aplica la siguiente ecuación: Coeficiente Beneficio / Costo = Beneficio Costo Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $902.166,92 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $327.135.00 Aplicando la ecuación: Coeficiente Beneficio/Costo = $ 902.166,92 $ 327.135,00 Coeficiente Beneficio/Costo = $ 2,76 El Coeficiente Beneficio/Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se recibirá $2,76 es decir, que se obtendrá $1,76 de beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta será factible y conveniente para la empresa. 3.6.7 Resumen de criterios económicos El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de inversión es el siguiente: Tasa Interna de Retorno TIR = 72.46% > tasa de descuento 14% aceptada. Valor Actual Neto VAN = $902.166,92 > la inversión inicial $327.135,00 aceptada. Periodo de Recuperación de la Inversión PRI = 16 meses. Coeficiente Beneficio/Costo = 2,76> 1 aceptado. En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y sustentabilidad del proyecto. Planteamiento de la solución 85 3.7 Programación para puesta en marcha Primero se debe informar a los departamentos involucrados en el proyecto como son: departamento de producción, mecánico, mecanizado, eléctrico, automatización, compras; para que por medio de los coordinadores se pueda crear ordenes de trabajo con sus respectivos programas para solicitar el pedido de los materiales y equipos para la implementación de las mejoras, este pedido generado debe tener un mínimo de 30 días para comenzar el trabajo planificado. Estando aprobado el proyecto para aumentar la capacidad de esterilización y reducir paros no programados, se procede a planificar la fecha y el tiempo de ejecución de los mismos para llevar a cabo los procedimientos correspondientes. Entonces para proyectar la puesta en marcha se describe de una manera lógica y secuencial desde una fecha de inicio hasta la fecha de finalización del proyecto. 3.7.1 Planificación y cronograma de implementación Para la elaboración del cronograma del diseño durante meses proyectado, se ha utilizado el programa de Microsoft Project, que contiene herramientas practicas que son de gran utilidad. Uno de ellos es realizar una estructuración del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado, para este caso este diagrama ha sido utilizado en la simulación de la propuesta para la implementación de construcción de cuatro autoclaves. En la página siguiente se presenta el cronograma que tendrá la implementación del proyecto a partir del mes de febrero del presente año. Planteamiento de la solución 86 Planteamiento de la solución 87 3.8 Conclusiones y Recomendaciones 3.8.1 Conclusiones La propuesta está dirigida a la gerencia técnica, pues en ella se aprueban los proyectos de mejoras de todas las áreas de la empresa, la misma quien es la encargada de todos los talleres y responsable del mantenimiento de toda la planta por su gerente. El área de autoclave cuenta con 20 autoclaves; 16 del tamaño de 1,7m de diámetro por 12m de largo estos son de acero inoxidable y, 4 del tamaño de 1.20m por 10m de largo, estos son de acero corriente (plancha negra), están oxidados no tienen vida útil y es prioridad reemplazarlos. Se propone construir 4 autoclaves grandes para suplantarlos por 4 pequeños, reducir los paros no programados a causas de fallas en el sistema de enfriamiento, sobrepresión en el sistema y los problemas eléctricos del área. La inversión total que deberá realizar la empresa para la implementación de la propuesta es de $327.135,00, la cual se estima recuperar en el segundo año, con un monto a favor de $ 78.704,56. En la evaluación económica la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 72,46% y el Valor Actual Neto (VAN) es de $902.166,92 lo que permite que el estudio propuesto sea rentable porque la TIR es mayor al 14% de la tasa de descuento de la empresa y el VAN es mayor a cero. Además el Coeficiente de Beneficio/Costo es de $2.76 este indica que por cada dólar que se invierte se recibirá $1.76 como beneficio, con todo lo antes mencionado, la implementación de la propuesta será factible y conveniente para la empresa. Planteamiento de la solución 88 3.8.2 Recomendaciones Se recomienda a los directivos de la empresa que analicen la propuesta del estudio en mención, y que realicen las gestiones necesarias para que se implemente el proyecto y de esta forma eliminar los problemas detectados en el área de autoclave, problemas que están causando pérdidas de beneficios económicos y de imagen interno de la empresa. En el momento de la implementación, los trabajadores deben tener un total compromiso con el proyecto y estar consciente de los cambios que se realizan en el área de autoclaves, cambios que sirven para mejorar las funciones y actividades que abarcan los diferentes procesos y subprocesos que son apoyo directo en la cadena de valores productivos de la empresa. A todas las personas de las áreas encomendadas para la elaboración del proyecto tanto jefes como trabajadores, colaboradores se les recomienda tener un total compromiso con la construcción de los autoclaves y trabajar en equipo con todas las áreas involucradas. GLOSARIO DE TÉRMINOS Autoclave.- Aparato que sirve para esterilizar objetos y sustancias situados en su interior, por medio de vapor y altas temperaturas. Acero inoxidable.- Es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo, u otros metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Clostridium botulinum.- es una bacteria anaerobia, (crece solo en ausencia de oxigeno), gram-positiva, esporulada, termo resistente, es decir, que resiste altas temperaturas y además es la principal causante de intoxicación alimentaria. Eficiencia.- Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Esterilización.- es el proceso de cocción que se da al pescado después de enlatarlo herméticamente, en esta cocción se eliminan todos los microorganismos que se puedan producir dentro del envase cuando ya está sellado. FODA.- Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas y su situación externa en una matriz. Glosario de términos 90 Mecanizado.- Proceso de elaboración mecánica, de los distintos tipos de máquinas (tornos, fresadoras, matrices…) darán lugar a la forma y al acabado de la pieza mediante el mecanizado. Pouch Pack.- es un tipo de envasado de alimentos a partir de un laminado de láminas de plástico y de metal flexible, que es capaz de soportar el tratamiento térmico utilizado para la esterilización. PRI.- Periodo de recuperación de la inversión. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Túnidos.- Familia de peces que cuenta con muchos miembros muy apreciados por las pesquerías comerciales de todo el mundo. En nuestra geografía los más comunes son el bonito, el atún rojo, listado, etc., que se consumen tanto frescos como en conserva. TIR.- tasa interna de retorno es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. VAN.- Valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. Anexos 92 ANEXO N° 1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA Fuente: www.inec.gob.ec Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Anexos 93 ANEXO N° 2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Fase 1: calentamiento Calentamiento de la caldera de almacenamiento Entrada de producto y cierre de puerta Entrada de agua de proceso Temperatura alcanzada Fase 2: mantenimiento Mantener temperatura y presión Hasta cumplir tiempo predefinido Temperatura presion y tiempo alcanzado Fase3: Enfriamiento Entrada de agua de enfriamiento Recircular agua fría para enfriar el producto Drenaje, detener entrada de agua fria y drenar el agua de la cadera de proceso Abrir puerta del autoclave y sacar producto FIN DEL PROCESO Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Por tiempo predefinido Anexos 94 ANEXO N° 3 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE CONSERVAS DE ATÚN 8 10 min 1 9 SELLADO Y LAVADO 1 INSPECCIÓN DE PRODUCTO SELLADO 2 300 min 120 min 3 DESCONGELACIÓN 4 CORTE/EVISCERADO 5 LAVADO 6 COCCIÓN 7 RESUMEN D.O.P. CLASIFICACIÓN DESCABEZADO DESPELLEJADO LIMPIEZA 1 ENVASADO 60 min 10 ESTERILIZACIÓN 10 min 2 INSPECCIÓN METODO ACTUAL INICIO FIN ACTIVIDADES SIMBOLO ELABORADO FECHA DE ELABORACION POR: CANTIDAD TIEMPO OPERACIÓN 11 480 INSPECCIÓN 3 20 14 500 11 ETIQUETADO Y EMBALAJE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN TOTAL Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander Anexos 95 ANEXO N° 4 CERTIFICADO BASC Fuente: Investigación directa Elaborado por: (NIRSA Real S.A, 2014) Anexos 96 ANEXO N° 5 CERTIFICADO MAGAP Fuente: Investigación directa Elaborado por: (NIRSA Real S.A, 2014) Anexos 97 ANEXO N° 6 SAI GLOBAL - STANDARDS Fuente: Investigación directa Elaborado por: (NIRSA Real S.A, 2014) Anexos 98 ANEXO N° 7 BAP CERTIFIED Fuente: Investigación directa Elaborado por: (NIRSA Real S.A, 2014) Anexos 99 ANEXO N° 8 COTIZACIÓN DE CONFORMADO DE TAPAS Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 100 ANEXO N° 9 FACTURA PARA CADA PLANCHA ACERO INOXIDABLE Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 101 ANEXO N° 10 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES PARA TAPAS Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 102 ANEXO N° 11 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DEL AUTOCLAVE Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 103 ANEXO N° 12 DESCRIPCIÓN DE LA CANTIDAD DE ANILLOS ROLADOS PARA MECANIZAR Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 104 ANEXO N° 13 PLANO ANILLO 1 PARA ENSAMBLAR Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 105 ANEXO N° 14 PLANO ANILLO 2 PARA ENSAMBLAR Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 106 ANEXO N° 15 INDICACIONES PARA ENSAMBLAR ANILLOS 1 Y 2 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 107 ANEXO N° 16 ENSAMBLE DE ANILLOS PARA SOLDAR AL TANQUE Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 108 ANEXO N° 17 DETALLES EN EL ANILLO SOLDADO Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 109 ANEXO N° 18 SELLOS DEL AUTOCLAVE Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 110 ANEXO N° 19 PLANO DEL ANILLO 3 PARA ENSAMBLAR A LA TAPA Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 111 ANEXO N° 20 DESCRIPCIÓN DEL ANILLO EN SAMBLADO A LA TAPA Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 112 ANEXO N° 21 VISTA DE TAPA TERMINADA Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 113 ANEXO N° 22 VISTA DE TAPA TERMINADA Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 114 ANEXO N° 23 PLANO DE BISAGRAS Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 115 ANEXO N° 24 COCHES DEL AUTOCLAVE Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 116 ANEXO N° 25 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL ÁREA DE AUTOCLAVE Fuente: Investigación directa Elaborado por: Dpto. técnico Anexos 117 ANEXO N° 26 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ACEROS INOXIDABLES SOLDADURA DE LOS ACEROS INOXIDABLES INTRODUCCIÓN Los aceros inoxidables que contienen níquel son indispensables en la construcción de equipos para la industria de procesos. Estos aceros se usan en lugar de los aceros convencionales por sus excelentes propiedades tales como: resistencia a la corrosión, dureza a baja temperatura y buenas propiedades a alta temperatura. Los aceros inoxidables son una excelente elección para la construcción de equipos para la industria química, láctea, alimenticia, biotecnológica y para usos arquitectónicos y relacionados. Influencia de las propiedades físicas en la soldadura de aceros inoxidables austeníticos, comparados con el acero al carbono. ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICO S ACEROS AL CARBONO OBSERVACIONES Punto de fusión (Tipo 304) 1400 - 1450 ºC 1540 ºC El Tipo 304 requiere menos calor para producir la fusión, lo cual significa una soldadura más rápida para el mismo calor, o menos calor para la misma velocidad Respuesta magnética No magnético a todas las temperaturas Magnético hasta más de 705 ºC Los aceros inoxidables al níquel no están sujetos a la sopladura de arco Velocidad de conductividad térmica A 100 ºC A 650 ºC 28% 66% 100% 100% Resistencia Eléctrica (aleado) (microhm.cm, aprox.) a 20 ºC a 885 ºC 72.0 126.0 12.5 125 Expansión térmica en el rango indicado pulg./pulg./ºC x 10-6 17.6 (20 - 500 ºC) 11.7 (20 628ºC) Fuente: Investigación directa Elaborado por: Yagual Apolinario Alexander El Tipo 304 conduce el calor mucho más lentamente que los aceros al carbono, lo cual produce gradientes de temperatura más pronunciados. Esto acelera la deformación. Una difusión más lenta del calor a través del metal de base significa que la zona soldada permanece caliente por más tiempo, resultado de lo cual puede ser una mayor precipitación de carburos, a menos que se usen medios artificiales para extraer el calor, tales como barras enfriadoras, etc Esto es importante en los métodos de fusión eléctrica. La resistencia eléctrica más grande del tipo 304 resulta en la generación de más calor para la misma corriente, o la misma cantidad de calor con menos corriente, comparado con los aceros al carbono. Esta propiedad, junto con una menor velocidad de conductividad térmica, resulta en la efectividad de los métodos para soldadura por resistencia del Tipo 304 El tipo 304 se expande y contrae a una velocidad más alta que el acero al carbono, lo cual significa que se debe permitir expansión y contracción a fin de controlar la deformación y el desarrollo de tensiones térmicas después del enfriamiento. Por ejemplo, para el acero inoxidable deben usarse más puntos de soldadura que para el acero al carbono BIBLIOGRAFÍA Duran Freddy. (2007). Tecnicas para el manejo eficiente de recursos en organizaciones fabriles de servicios y hospitalarias. Guayaquil. INEC. (2014). Instituto nacional de estadisticas y censos: Directorio de empresas [en línea].enero2014. Obtenido de http://www.inec.gob.ec/ Jefe de mecanizado. (2014). Planificación y ejecución de proyectos (Entrevista) Alexander Yagual. Posorja. Niebel B. (2009). Metodos estandares y diseño del trabajo (Duodecima ed.). (Duodecima ed.). México. NIRSA Real S.A. (2014). Investigación directa, departamento técnico, área de autoclaves. Posorja . NIRSA, S.A (2013). Reglamento interno de trabajo. Posorja. Sartal Rodriguez, A. (2004). Modelado de autoclaves para la industria conservera y estimacion de fo en tiempo real.Universidad de Vigo. Normas INEN. (2014). Instituto ecuatoriano de normalización, investigación [en línea].obtenido de. 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