MINISTERIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS GTMO XV FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA TITULO: Conjunto de soluciones para el envasado de siropes en pomos PET AUTORES : Ramón Limendux R. Rodolfo Hodelín A. INDICE Pág. 1. INTRODUCCIÓN 1 2. DESARROLLO 2 3. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 6 4. CONCLUSIONES 8 5. RECOMENDACIONES 9 RESUMEN La necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los obreros que ejecutaban el llenado de los pomos de sirope de forma manual y de aumentar los niveles de producción dio lugar a la construcción de una línea para lo que se adaptó una llenadora de acero inoxidable, utilizando también barra de acero inoxidable, tubos galvanizados, tanque de acero inoxidable, esteras inoxidable rex, mangueras sanitarias, tuberías inoxidable, válvulas, vigas de acero, moto reductor y electrodos laborables con lo que se logró humanizar el trabajo e incrementar la producción mercantil, así como las ventas, fundamentalmente para el mercado captador de MLC. Como una condición para mantener el funcionamiento estable de esta línea se instaló una sopladora de pomos PET de fabricación china, que vio afectado su trabajo debido a la explosión de la parte superior del cilindro de alta del compresor de aire producto al recalentamiento originado por la tupición del radiador de placas que poseía. En este trabajo se describe la solución aportada para recuperar este cilindro, para lo cual se utilizaron los métodos de maquinado y soldadura empleando un tarugo de hierro fundido y electrodos de acero inoxidable de 4 mm, adaptándose también un radiador tubular para eliminar el sobrecalentamiento. La línea de envasado de sirope funciona desde diciembre del 2004 y la solución aplicada al compresor de aire desde septiembre de 2005, logrando estabilizar el funcionamiento del equipo y por tanto la continuidad del envasado de siropes en pomos PET. INTRODUCCIÓN En nuestra Empresa no existía una línea para el llenado de sirope en pomos PET, sino una línea de llenado de refrescos en botellas 207 y otra para pomos Pet. Por la demanda que tiene el sirope concentrado envasado y por el alto costo de una línea de llenado de sirope en el mercado internacional se trabajó para, con recursos propios diseñar y construir de una línea. Anteriormente esta producción se realizaba en nuestra empresa de forma manual, pomo a pomo, ocasionando gran cantidad de mermas y lesiones en las manos a los obreros que tapaban los pomos y en la columna a los que llenaban por la posición que adoptaban. Con la construcción y montaje de esta línea se ha logrado disminuir las pérdidas, aumentar las producciones y humanizar el proceso productivo de sirope concentrado envasado en pomos Pet. Para garantizar una estabilidad en la producción de este surtido se nos asignó una conformadora de pomos de fabricación china que sufrió una paralización debido a que el cilindro del compresor de aire se dañó producto a que el pistón se descabezó y explotó la parte superior dejándolo inservible y paralizando el equipo por 35 días. Al no contarse en esos momentos con repuesto para esta pieza en el país fue necesario acometer su recuperación, ya que la afectación económica para la empresa fue importante y de mantenerse por más tiempo, hubiese limitado considerablemente el cumplimiento de los planes de la misma. También se le adaptó un radiador tubular en sustitución del de placas original ya que se tupía y no garantizaba el flujo de aire adecuado por lo que se recalentaba y se trancaba, dando como resultado la avería antes mencionada. 1 DESARROLLO DEL TRABAJO Este trabajo se desarrolló en dos etapas: 1ra Etapa: Construcción y montaje de línea de llenado de sirope en pomos PET. Se partió de una llenadora manual de acero inoxidable que se utilizaba para el llenado de ron en botellas de 700 y 750 ml y que se modificó, adaptándola para el llenado de sirope concentrado en pomos Pet de 2 L. La llenadora tiene un largo de 1000 mm , de ancho 300 mm, y de 400 mm de alto y tenía 12 válvulas, los tubos de llenado tenían un orificio de 6 mm, al colocar los 8 pomos de 2 L debajo de las válvulas nos dimos cuenta que sólo 4 de estos coincidían con los tubos de llenado ya que las botellas de ron tienen 75 mm de diámetro y los pomos Pet tienen 100 mm, entonces tapamos los 8 orificios de las válvulas que no coincidieron y les montamos tornillos allen de 16 mm con juntas de neopren y luego barrenamos 4 orificios de 16.5 mm, de esta forma se logró montar 8 válvulas de llenado dejando 4 para piezas de repuesto. También tuvimos que modificar las válvulas ya que el sirope concentrado es más denso que el ron y al llenar los 8 pomos se tardaban 2 min. , esto originaba que el proceso fuese muy lento, es decir, 240 pomos en una hora. Para aumentar la velocidad, a las válvulas donde se roscaban los tubos de llenado las barrenamos a 14 mm luego construimos tubos con orificios de 14 mm y en uno de sus extremos les hicimos campana para sostenerlos con tuerca de níquel y de esta forma poder incrementar la salida del sirope, es decir, que 8 pomos se llenan en 30 seg. logrando llenar 960 pomos en una hora. 2 La estructura donde estaba montada la llenadora era de angulares de 45 mm y sin regulación, para mejorar esta utilizamos patas de tubos de 1½ regulable para poder bajar y subir la llenadora y poderla usar en pomos Pet de cualquier altura. Se construyó una estera transportadora de acero inoxidable de 10 m de largo la cual se montó en tres patas de tubos de 1½ regulable, la cual se instaló al lado de la línea de envasado de refrescos gaseados en pomos Pet para poder utilizar la tapadora y la lámpara de revisión y de esta forma darle doble utilidad. A un lateral se construyó un burro de 2 m de alto de estructura de tubos de 2” donde se colocó un tanque de acero inoxidable de 5000 L de capacidad, a la salida del tanque se le adaptó una válvula de 1½” de cierre rápido y luego 3 m de tubería de 1¼” y un metro de manguera sanitaria de 1¼” que se le acopló a una válvula de 1” que se encuentra a la entrada de la llenadora donde se instaló un filtro de malla y paño para que el producto salga sin partículas. En la parte superior del tanque se conectó una tubería de acero inoxidable de 1¼” y de 15 m de largo para trasladar el sirope desde el cuarto de jarabe terminado. Con la construcción y montaje de esta línea se logró aumentar la producción, disminución de las mermas, humanizar el trabajo, aumentar la calidad, además permite realizar producciones terminadas el mismo día, es decir, se llena, etiqueta y retractila en una jornada de trabajo. 3 2da Etapa: Recuperación del compresor de aire de la sopladora de pomos PET. Como garantía del funcionamiento de la línea de llenado de pomos de sirope está el funcionamiento de la máquina conformadora de estos envases, que sufrió una paralización de 35 días debido a la explosión del cilindro de alta a causa del recalentamiento, lo que se solucionó construyendo la parte dañada del cilindro y adaptando un radiador tubular. Para llevar a cabo la construcción de la parte dañada del cilindro se aplicaron varios métodos de la tecnología de fabricación de piezas: Primeramente se construyó un mandril de acero 45 para garantizar un perfecto centrado, mediante este el cilindro se montó en el torno, logrado esto se cortó la parte dañada aproximadamente unos 10 mm de longitud. En esa misma sujeción se torneó exteriormente 5 mm de profundidad por 40 mm de longitud y se hizo rosca en esta zona a un paso de 2 mm con el objetivo de acoplar la parte superior del cilindro que sería construida posteriormente. Para construir la parte superior del cilindro se tomó un tarugo de hierro fundido de 200 mm de diámetro por 80 mm de largo, el cual se llevó al torno y se dejó con un diámetro interior de 59 mm por 80 mm exterior, se maquinó 5 mm de profundidad por 40 mm de longitud por la parte interior y se hizo rosca de 2 mm de paso en esta zona. 4 Estas dos partes se roscaron y se soldaron con electrodos de acero inoxidable de 4 mm para una mayor seguridad, montándose nuevamente en el mandril, rectificándose interiormente según su dimensión original (60 mm ) de manera tal que el pistón con sus aros se deslicen con el ajuste requerido. En la parte superior de la pieza se hicieron cuatro orificios a una distancia de 65 mm por los que se pasaron machos para espárragos M-10 para la sujeción del soporte porta flaper. Una vez recuperado el cilindro se trabajó en dar solución al recalentamiento que había ocasionado la avería, partiendo de que el radiador de placas original se tupía, obstruyendo el pase del aire del pistón de baja hacia el pistón de alta. Para eliminar este problema se adaptó un radiador tubular de ¾” de un compresor ruso, al que se le recortaron los platillos y se le soldaron platillos a la medida adecuada. En la parte superior de la camisa de alta se le adaptó una válvula de ¼” , con el objetivo de ayudar en el enfriamiento del compresor durante el funcionamiento, ya que tira aire a través de una tubería flear a la camisa de baja enfriando la misma . Una vez concluidas estos dos trabajos el cilindro y el radiador se montaron en el compresor, probándose por espacio de 8 horas, siendo satisfactorio el resultado ya que había una buena compresión y no hubo recalentamiento. 5 ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO La adquisición de una línea para el llenado de sirope en el mercado internacional está valorada aproximadamente en $ 80 000. 00 en MLC La construcción y montaje de esta línea costó 7769.52 MN y 35.36 MLC , de esta forma se ahorró por concepto de equipos $ 72195.12 Esta línea desde su puesta en marcha en Diciembre del 2004 hasta la fecha ha producido 104 426 pomos con un valor de $ 140 817.28 La solución aplicada al compresor a un costo de $ 194.59 evitó la adquisición de uno, valorado en $6000.00 CUC, lo que representa un ahorro de $ 5 805.41. Desde septiembre de 2005, hasta el mes de septiembre de 2006 se han soplado 140 104 pomos, que no han sido más por causas ajenas al funcionamiento del equipo, lo que no hubiese sido posible de no aplicarse esta solución ya que el país carecía de dicha pieza en esos momentos. Este equipo abastece no solo la línea de sirope, sino también la de refresco gaseado y ron permitiendo que se ejecutaran producciones ascendentes a: • Refresco gaseado 49306 unidades ( $ 42900.87) • Sirope 48077 unidades ($ 64182.64) • Ron 15864 unidades (19036.80) 6 . El consumo de electricidad por concepto del uso del torno, taladro radial y máquina de soldar para la ejecución de estos trabajos fue de 140 kW con un valor de $126.0. Este trabajo reporta beneficio de carácter social ya que permite estabilidad en las producciones de refrescos gaseados, sirope concentrado y ron que se le vende a la población en este tipo de envase. (Ver Anexos 1 y 2 ) 7 ANEXO 1 MATERIALES UTILIZADOS EN EL TRABAJO MATERIALES UM Tubo de 2” m Tanque Inox. 5000 L. u Llenadora Manual u Estera Inox Rex m Moto Reductor u Tubo de 1 ¼ m Mang. Sanitaria m Tubo Inox 1 ¼ m Electrodo 4 mm kg Electrodo Inox 3mm kg Válvula de 1” u Válvula de 1 ½ U Viga en U de 100 mm m Estructura Inox kg Junta de goma u Tubo Inox 12 mm x 50 u Tubo Inox 20 mm x 50 u Tornillo allen. 16 mm u Filtro u Tubo Inox 1 ½ X 200 u Tubo Inox 1 ½ X 80 mm u Tubo Inox 1 ¼ x 50 mm u Viga en U de 100 x 1000 u Tarugo de hierro fundido u Electrodo inox. 4 mm kg Espárrago M –10 c/tuerca u Arandela 10 mm u Radiador Tubular u Tornillo M – 10 C u Pintura verde aceite L TOTAL CANT 19 1 1 10 1 3 1 15 5 3 1 1 3 20 16 8 8 4 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 4 4 IMPORTE $ 190.00 4166.62 2000.00 210.00 150.00 3.20 50.00 229.50 6.97 C.U.C 4.35 C.U.C 7.14C.U.C 8.25 C.U.C 30.80 90.00 3.20 19.20 22.40 7.20 5.00 5.10 2.80 1.45 20.00 35.00 0.55 C.U.C 8.00 0.80 50.25 12.00 8.10 C.U.C $ 7347.88 . ANEXO 2 MANO DE OBRA OPERARIOS Mecánico A Mecánico B Tornero A Soldador B Electricista B CANTIDAD HORAS SALARIO 1 112 168.00 3 136 187.00 1 24 36.00 1 40 55.00 1 8 11.00 TOTAL 457.00 CONCLUSIONES • Aumentar la producción de sirope en Pomos Pet. • Disminución de las mermas. • Humanizar el proceso productivo. • Aumento de la calidad • Ahorro de la fuerza de trabajo. • Ahorro de MLC y MN con la construcción de la línea y la recuperación del compresor • Se incrementa la producción mercantil y las ventas como resultado de la utilización de los pomos para envasar refresco gaseado, sirope concentrado y ron. 8 RECOMENDACIONES . • Montar nivel del tanque de sirope concentrado • Limpieza de los flaper de baja y alta cada 15 días. • Limpieza semanal del equipo. • Revisión visual del equipo después de cada producción 9