CONGRESO MEXICANO DEL PETROLEO ASOCIACION DE INGENIEROS PETROLEROS DE MEXICO PUEBLA PUE. “Modificación de las Técnicas de Balance Molar para su Aplicación a los Experimentos de Separación Diferencial” Autores: M. en I. Alfredo León García: 881-21883 [[email protected]] Dr. Francisco García Hernández: 881-21764 [[email protected]] Ing. Rafael Pérez Herrera: 881-56020 [[email protected]] Dr. Fernando Samaniego Verduzco 881-35416 [[email protected]] Ing. Guillermo Sanchez Orozco: 881- 56055 [[email protected]] Ing. Miguel Angel Gonzalez Laguna: 881-21882 [[email protected]] Gerencia de Proyectos de Explotación Sur/Subdirección Técnica de Explotación Grupo Delta del Grijalva Coordinación de Diseño Samaria Luna Activo Integral Samaria Luna/Subdirección Región Sur D.E.P.F.I./U.N.A.M Febrero de 2011. 1 Descripción del trabajo La técnica de balance molar de Bashbush utiliza el experimento de Agotamiento a Volumen Constante para validar los análisis PVT, por lo cual se modifico el método de Bashbush (MBM) para poder validar el análisis PVT del pozo Tizón 201 ya que este cuenta con el experimento de separación diferencial a pesar de que es un aceite volátil. Se determinó la consistencia del análisis PVT mediante el método de Bashbush modificado (MBM), lo cual permitió corregir la composición original del fluido, obteniendo un excelente ajuste con la ecuación de estado. El análisis de las características del fluido determinó que estos son de tipo crítico. Aplicación Los fluidos del pozo Tizón 201, tabla 1, son de un aceite de alto encogimiento pertenecientes al yacimiento Tizón JSK. Tabla 1 Propiedades PVT de los Fluidos del Pozo Tizón 201, Composiciones Modificadas CM1 y CM2 Pozo Muestra Comp. H2S CO2 N2 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 nC5 C6 C7+ Total Pb (kg/cm2) Pi (kg/cm2) Temperatura (oC) Bob (m3/m3) Rsb /m3/m3) RGA (m3/m3) o @ cs (oAPI) Tizon 201 Recombinado Composición original (% Mol) 0 3.22 0.01 63.28 8.07 2.01 3.61 0.91 1.74 1.27 4.15 11.73 100.00 360.6 873.1 183 3.2693 676 552.5 44.3 Tizon 201 Recombinado Composición CM1 (% Mol) 0.30 3.22 0.20 62.79 8.07 2.01 3.61 0.91 1.74 1.27 4.15 11.73 100.00 Tizon 201 Recombinado Composición CM2 (% Mol) 0.28 3.22 0.20 63.28 8.07 2.21 3.61 0.91 1.74 1.27 2.01 13.2 100.00 Se modificó el método de Bashbush para aplicarlo con el experimento de separación diferencial (ESD), denominándolo de Bashbush modificado (MBM). Se corrigió inicialmente la composición original del fluido del pozo Tizón 201 en las fracciones con mayor desviación detectadas por observación que eran en el H2S, N2 y los balances molares afectaron al C1, a esta composición modificada se le denominó 2 (CM1), tabla 1, se aplicó el MBM, observando inconsistencias en las K calculadas y una alta desviación del ajuste con la ecuación de estado (EDE). Se aplicó el MBM integralmente al PVT original, detectando errores y corrigiendo adecuadamente la composición original en el H2S, N2, C3, C6 y C7+ como se observa en la tabla 1, a esta composición se le denominó CM2, los valores de las K calculadas, figura 1, muestran un excelente comportamiento. 1 H2S (Bash) CO2(Bash) Cosntantes de equilibrio (Ki) 0.1 N2(Bash) C1(Basn) C2(Bash) 0.01 C3(Bash) iC4(Bash) nC4(Bash) iC5(Bash) 0.001 nC5(Bash) C6(Bash) C7+(Bash) 0.0001 0 100 200 300 400 Presión (kg/cm2 ) Figura 1.-Constantes de equilibrio (Ki) contra la presión, composición CM2, Pozo Tizón 201. Resultados Se realizó el ajuste del análisis PVT con la ecuación de estado (EDE) con la composición CM1. Se analizaron dos casos denominados A y B, el primero con la fracción C7+ original y el segundo con la fracción C7+ extendida en dos pseudocomponentes. Los resultados mostraron una gran desviación entre los valores experimentales los casos A y B obtenidos con la ecuación de estado, figura 2, en esta se muestra el comportamiento de la Rs con la presión. 1200.0 observado Relación Gas Disuelto -Aceite [m3/m3] 1000.0 Ajuste B Ajuste A 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Presión [kg /cm2] Figura 2.-Comportamiento de la relación gas disuelto experimental, ajustado A y ajustado B con la presión para la composición CM1, Pozo Tizón 201. Se realizó el ajuste del experimento PVT con la EDE utilizando la composición CM2, al que se le denominó ajuste C, los resultados obtenidos con la EDE y los datos 3 medidos, figura 3, muestran el ajuste de la Rs con la presión, el ajuste fue muy bueno en todos los parámetros analizados. 900 800 Observado Ajuste C Relación gas diseulto aceite (m3/m3) 700 600 500 400 300 200 100 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Presión (kg /cm2) Figura 3-Comportamiento de la relación gas – aceite observada y ajustada C con la presión, Pozo Tizón 201. En base a unas gráficas especializadas aplicadas en los análisis PVT de los fluidos de la Región Sur, del peso molecular promedio de los fluidos contra la presión de saturación, se definió que los fluidos del pozo Tizón 201 se encuentran muy cercanos al punto crítico. Conclusiones y Recomendaciones 1.-Se modificó la técnica propuesta por Bashbush (MBM) para poder extender su aplicación a estudios de fluidos de bajo encogimiento que tengan únicamente el experimento de separación diferencial y no cuenten con el de agotamiento a volumen constante. 2.-La aplicación del MBM al análisis PVT del pozo Tizón 201, permitió modificar la composición original, en los componentes de H2S, N2, C3, C6, C7+, en proporciones variables y fuera de la exactitud experimental. 3.-La composición modificada CM2 del pozo Tizón 201, Ajuste C, proporcionó un excelente ajuste del análisis PVT con la EDE, por lo cual se recomienda usar este ajuste para estudios de simulación de yacimientos. 4.-Los fluidos del pozo Tizón 201 corresponden a fluidos cercanos al punto crítico por lo cual se recomienda realizar un análisis exhaustivo de la variación de las propiedades PVT areal y verticalmente, y tomar análisis PVT adicionales en pozos estratégicos para tener un modelo de la variación de las propiedades PVT. 5.-La aplicación del MBM se puede aplicar a aceites negros y de tipo ligero que cuenten con el experimento de separación diferencial. 4