Universidad Don Bosco Faculta de Ingeniería Escuela de Ingeniería Industrial Proyecto de Estudio del Trabajo Industria En la empresa “CL S.A de C.V Etapa III Especificación de la solución Alumnos: Profesor: Ciudadela Don Bosco, 5 de Mayo del 2012 Estudio del trabajo industrial Contenido Introducción ................................................................................................................................... i Objetivos ....................................................................................................................................... iii Objetivo General del Proyecto .............................................................................................. iii Objetivo General de la Etapa I .............................................................................................. iii Objetivo General de la Etapa II ............................................................................................. iii Objetivo General de la Etapa III........................................................................................... iii Objetivos Específicos ............................................................................................................. iv Alcance y Limitaciones ................................................................................................................v Alcances ....................................................................................................................................v Limitaciones ............................................................................................................................. vi 1. Situación actual de la empres de la fábrica de calcetines “CL” ................................... 1 1.1Nombre de la empresa en estudio .................................................................................. 1 1.2 ubicación de la Empresa ................................................................................................. 1 1.3 Antecedente de la empresa (Historia) ........................................................................... 1 1.4 Principal actividad económica a la que se dedica según el C.I.I.U .......................... 2 1.5 Clasificación de la empresa según el registro de comercio ....................................... 2 1.6 Tamaño de la empresa .................................................................................................... 3 1.7 Tipo de producción ........................................................................................................... 4 2. El factor humano en la aplicación del estudio del trabajo ................................................ 5 2.1 Clasificación de empleados y trabajadores por departamento y áreas de trabajo. 5 2.2. Ambiente de trabajo ........................................................................................................ 9 2.2.1. Políticas de la empresa................................................................................................ 9 2.3. A continuación se presenta una reseña acerca los cursos de capacitación:....... 10 2.3.1. Capacitación de la endocalidad. .......................................................................... 10 2.3.2. Capacitación acerca del trabajo en equipo. ....................................................... 10 2.3.3. Capacitación la motivación y liderazgo.............................................................. 11 2.3.4. Capacitaciones para la nueva maquinaria y sus operaciones. ....................... 12 2.4. Turnos de Trabajo(Horario de la jornada) ................................................................ 12 3. Condiciones de trabajo (ambiente físico de trabajo). ...................................................... 13 Estudio del trabajo industrial 3.1 Detalle sobre el aseo y limpieza de las áreas de trabajo y del local. ..................... 13 3.2 Disposición del los puesto de trabajo o áreas y el orden en que se tiene los materiales, equipo, accesorio, etc. ..................................................................................... 13 3.3 Mencionar las condiciones ergonómicas en que el trabajador realiza su actividad.................................................................................................................................. 13 4. Diseño del producto. ........................................................................................................... 17 4.1 Mencionar y describir los productos elaborados en la empresa. ............................ 17 4.2. Realizar una breve descripción de ellos, sobre todo de los principales que la empresa considera los productos estrella ........................................................................ 18 4.3 Seleccionar el producto que será sujeto del estudio del trabajo. justificar el producto en estudio. (el producto que por su importancia en su costo o venta es significativo para la empresa).............................................................................................. 18 4.4 Diseño del producto en estudio. ................................................................................... 19 4.4.1 Isométrico 3-D de calcetín. .................................................................................... 20 4.5. Descripción del equipo. ............................................................................................... 21 4.5.1 Importancia de la maquinaria. ............................................................................ 21 4.6 Insumos necesarios para la producción. .................................................................... 23 4.6.1 Materiales necesarios para su producción.......................................................... 24 4.7. Maquinaria de remplazo. .............................................................................................. 24 4.7.1 Ventajas por seleccionar maquinaria con mayor tecnología. ........................... 24 4.8. Proceso para la fabricación de material de algodón................................................ 25 5. Estructura Organizacional de la empresa en estudio ..................................................... 26 5.1. Descripción de cada puesto de la empresa .............................................................. 26 5.2. Organigrama de la empresa CL S.A de C.V ............................................................. 28 6. Identificación de problemas ................................................................................................ 29 6.1 Selección y Justificación del problema .................................................................. 31 6.2 Mencionar las posibles causas y efectos del problema principal seleccionado. 32 7- Proceso de diseño ................................................................................................................ 33 7.1 Formulación de problema.............................................................................................. 33 7.2 Análisis del Problema .................................................................................................... 33 8- Recopilación de Datos ........................................................................................................ 34 8.1 Análisis de la Operación ................................................................................................ 34 Estudio del trabajo industrial Página 3 8.1.1 Finalidad de la Operación ...................................................................................... 34 8.1.2 Diseño de la pieza.................................................................................................. 36 8.1.3 Tolerancia y especificaciones ............................................................................... 37 8.1.4 Material ..................................................................................................................... 38 8.1.5 Proceso de manufactura ........................................................................................ 40 8.1.6 Preparación y Herramental .................................................................................... 41 8.1.7 Condiciones de trabajo ........................................................................................... 42 8.1.8 Manejo de materiales ............................................................................................. 44 8.1.9 Distribución del Equipo de la Planta..................................................................... 45 8.1.10 Principios de la Economía de tiempos............................................................... 46 8.2 Descripción del método actual ..................................................................................... 49 8.2.1 Justificación de las técnicas utilizadas ................................................................. 50 8.2.2 Diagrama de Operaciones de Proceso (Cursograma Sinóptico calcetín algodón ) ............................................................................................................................. 55 8.2.3 Diagrama de Flujo de Proceso (Cursograma Analítico) .................................... 57 8.2.4 Tabla o cartas de Flujo .......................................................................................... 58 8.2.5Carta de Ensamble .................................................................................................. 60 8.2.6Diagrama Bimanual.................................................................................................. 61 9. Búsqueda de alternativas .................................................................................................... 65 10. Evaluación de alternativas ................................................................................................ 66 11. Descripción de la solución. ............................................................................................... 67 11. Especificación de la Solución ........................................................................................... 69 11.1 Descripción de la solución. ..................................................................................... 69 11.2 Justificación de la Solución ......................................................................................... 70 11.3 Estructuración de la Solución (como la llevaran a cabo, que áreas, puestos o procesos se ven afectadas) ................................................................................................. 71 11.4 Insumos de la Solución ............................................................................................... 72 11.5 Cambios en los Enfoques del Análisis de la Operación......................................... 73 11.6 Diagramas que reflejen la situación propuesta: ...................................................... 76 11.7 Análisis del Beneficio de la Solución (incluye costo-beneficio, incremento de la productividad, ahorros de tiempo, materiales, etc. ........................................................ 80 11.8 Cronograma para la Implementación de la Solución............................................. 82 Estudio del trabajo industrial Página 4 12. Propuesta de Mejora de un Método ................................................................................ 83 12.1 Descripción del Método Seleccionado ...................................................................... 83 12.2 Justificación del Método .............................................................................................. 83 12.3 Selección de las Técnica de Movimientos Seleccionada ...................................... 84 12.4 Aplicación de la Técnica para la Situación Actual................................................... 86 12.5 Propuesta de Cambio del Método ............................................................................. 86 12.6 Aplicación de la Técnica para la Situación Propuesta............................................ 87 12.7 Análisis del Beneficio del Nuevo Método ................................................................. 87 Cronograma de Actividades .................................................................................................... 88 Conclusiones y Recomendaciones. ....................................................................................... 89 Glosario técnico ......................................................................................................................... 90 Bibliografía ................................................................................................................................. 92 Anexos ........................................................................................................................................ 93 Estudio del trabajo industrial Página 5 Introducción El presente proyecto de cátedra es parte de las actividades de la asignatura de Estudio del Trabajo Industrial, donde se aplican los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, tales conocimientos como métodos y tiempo para la elaboración de un estudio en la empresa CL S.A de C.V. El trabajo de investigación estará formado por tres etapas las cuales se desarrollaran por cada periodo de evaluación, recordando que las etapas están representada en cinco temas centrales, que son: Identificación del problema, Recopilación y análisis de datos, Búsqueda de solución, Decisión de la mejor solución, Especificación de la mejor decisión. Etapa I: Conocimiento y formulación de problemas En esta etapa del proyecto de cátedra se investiga la situación de la empresa CL S.A de C.V., como su historia, organización, evolución, actividad económica, clasificación, y también la descripción de su proceso productivo. Además de lo anterior se presenta la estructura de la empresa, es decir detallándose todo lo relacionado a ella, el número de trabajadores, cantidad de maquinaria que se ocupan y su respectiva función, condiciones de cada área, normas de seguridad e higiene industrial, y las áreas que forman la empresa. También se detalla una breve descripción de los productos que se fabrican en la empresa de los cuales se seleccionara uno, que será el objeto de investigación, en donde se podrá verificar que problemas tiene, seleccionándose el que más represente un problema de estudio de métodos y tiempo. Estudio del trabajo industrial Página i Etapa II Diagnóstico de la situación actual Después de haber seleccionado el producto de estudio y el problema principal con sus secundarios, en esta etapa, se realiza un análisis de la operación al producto aplicando los diez enfoques establecidos por Benjamín Niebel, además, se describe el método actual, utilizando para ello los distintos diagramas que permitan visualizar con una mayor claridad del proceso. A partir de todos la información obtenida, se plantean y evalúan las alternativas para el mejorar los procesos y por ende el problema propuesto, a partir de las cuales se determinara la mejor solución y se describirá de manera general en qué consiste dicha solución. Etapa III Situación propuesta Esta etapa consistirá básicamente en las especificaciones de la solución propuesta en la etapa anterior, elaborando para ello la descripción, justificación, estructura e insumos de la solución propuesta. Por otra parte, se deben realizar los cambios pertinentes a los diez enfoques del análisis de la operación desarrollados en la etapa anterior, estos deben ser acordes a la solución planteada, así como a los diagramas y la mejora de método actual, el cual debe ser seleccionado acorde a la solución. Estudio del trabajo industrial Página ii Objetivos Objetivo General del Proyecto Aplicar los conceptos de estudio del trabajo a través de las técnicas de métodos y tiempo a la identificación y solución de problemas a una empresa industrial salvadoreña. Objetivo General de la Etapa I Obtener información de la situación actual de la empresa por medio de un estudio, y así poder identificar y formular el problema principal que este orientado en la técnicas de estudio de métodos y estudio de tiempos. Objetivo General de la Etapa II Describir la situación actual de la empresa en el aspecto del proceso productivo y la descripción del método empleado en la elaboración del producto seleccionado, a través de diagramas de procesos, que permitan una mejor visión de la situación y por consiguiente dar solución al problema planteado. Objetivo General de la Etapa III. Determinar la mejor solución con las especificaciones, proponiendo el método con sus respectivos cambios en los enfoques de la operación (con la estructuración de cómo llevarse a cabo), y los diagramas propuestos de acuerdo a la mejora, englobado para que la empresa posea mayor efectividad en la fabricación de su producto, con un método y tiempos mejorados. Estudio del trabajo industrial Página iii Objetivos Específicos a) Describir la situación actual de la empresa “CL” . b) Determinar y seleccionar el producto a investigar. c) Describir los procesos de fabricación del producto en estudio. d) Identificar el tipo de maquinaria que se utiliza para los diferentes procesos. e) Identificar los problemas que afecta a la empresa en su producción. f) Aplicar las técnicas de estudio de métodos y tiempo en la formulación del problema. g) Aplicar los diez enfoques de Niebel , al producto seleccionado. h) Visualizar el proceso de elaboración del producto seleccionado, mediante los diagramas de procesos. i) Evaluar alternativas en los procesos para su aprovechamiento j) Describir la solución a la problemática. Estudio del trabajo industrial Página iv Alcance y Limitaciones Alcances Obtener información acerca de los proceso de fabricación de cada producto y el tipo de materia prima que se utiliza Obtener información acerca del tipo de maquinaria que se utilizan en cada proceso Ingresar a la empresa y ver la distribución de las aéreas donde se fabrican los productos, así como también la distribución de la maquinaria. Detectar los problemas que están afectando a la empresa en sus procesos productivos, así como sus causas. La segunda entrega de este proyecto tendrá los siguientes alcances: Se tendrá la accesibilidad para poder identificar el problema principal que afecta a la empresa. Disponibilidad de los empleados para proporcionar importante información del producto seleccionado para realizar los diferentes diagramas que ayudaran a visualizar más sencillamente cualquier problema que se esté generando en el proceso de producción. La tercera entrega tiene los siguientes alcances: Definir una propuesta de mejora y un nuevo método para la solución del problema de ingeniería encontrado en la empresa CL. Proponer un plan de implementación de la mejora obtenida. Estudio del trabajo industrial Página v Limitaciones Como la empresa CL fabrica varios productos, el estudio de métodos y tiempo se limitara a la producción de calcetines. La investigación de los problemas de la empresa solo se basara en el proceso productivo. Se hace dificultoso visitar la empresa con frecuencia, para familiarizarse con el sistema de producción, debido a que el propietario que es el mismo gerente sale de gira a los países de Centroamérica a promocionar su producto, y por tal motivo, se hace difícil reunirse para poder obtener más información. La duración del estudio del proyecto será igual al tiempo de duración del ciclo de estudio. Se hace dificultoso poder reunirse a menudo con el personal de la empresa a un horario que el grupo de trabajo establece, debido a que la mayoría de personas dispone de muy poco tiempo para dedicarse y atender a las labores de la empresa y por ende el horario de clases de los respectivos miembros. . Estudio del trabajo industrial Página vi ETAPA 1: “IDENTIFICACION DE PROBLEMAS” Estudio del trabajo industrial Página vii 1. Situación actual de la empres de la fábrica de calcetines “CL” 1.1Nombre de la empresa en estudio Calcetines y textiles S.A de C.V y su nombre comercial es: CL S.A de C.V 1.2 ubicación de la Empresa Se en cuenta ubicada en 25 calle poniente n° 216 Barrio San Miguelito 1.3 Antecedente de la empresa (Historia) Su historia comienza con una persona visionaria la cual es el dueño de la empresa este es el Sr. Eduardo Arriaza el cual era un empleado de la fábrica que ya existía en ese mismo lugar, este señor elaboraba como cualquier empleado que trabaja para su patrón y así es como él aprendió todo lo relacionado con la fabricación de calcetines. Años más tardes él le dijo al dueño de la empresa la cual ya no estaba funcionando como antes y se encontraba 11 maquinas fuera de uso, este señor le pidió a su jefe que le vendiera esas maquinas al crédito y así empezó el a producir para su beneficio. La empresa nació como sociedad anónima el 30 de marzo del año 2004, fue registrada en el ministerio de comercio en esta fecha y se iniciaron labores el 03 de mayo del año 2004 con un aproximado de 20 empleados; comercializando los productos para caballeros y bebes. Actualmente hay 100 empleado, de los cuales 10 tiene turno seguro, es decir trabajan a tiempo completo ya que son administradores, mientras que los otros 90empleado trabajan a media jornada. Además la empresa CL cumple con las normas de seguridad e ingenie industrial y emplean la técnica de gestión de las 5 S. Hasta hoy en día el se declara en bendición y está siendo administrada por él y su familia. 1 1.4 Principal actividad económica a la que se dedica según el C.I.I.U La empresa “CL” se dedica a la fabricación de prendas de vestir excepto de pieles. Específicamente calcetines para niños y caballeros. Por lo tanto según a la principal actividad a la que se dedica, se clasifica como una empresa manufacturera, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 1.5 Clasificación de la empresa según el registro de comercio La empresa “CL” es una institución que cuenta con varios socios como propietarios es decir que son una “sociedad anónima” (S.A) ya que son los mismo socios los que responden a las obligaciones sociales contraídas con el valor del aporte. Y como sociedad anónima han optado por el régimen de “capital variable”(C.V) es decir que el capital puede aumentar por la incorporación de nuevos socios, y también puede disminuir por el retiro de alguno de estos. Es por eso que ellos están clasificados por el registro de comercio como una sociedad anónima de capital variable (S.A de C.V). Estudio del trabajo industrial Página 2 1.6 Tamaño de la empresa Las empresas en nuestro país se clasifican de acuerdo a su tamaño, capital o según el número de trabajadores que laboran. Entidad FUSADES AMPES MINISTERIO DE ECONOMIA MICRO Hasta $1,942.56 PEQUEÑA Hasta $3885.71 MEDIANA Hasta $8000.00 1 a 4 personas 5 a 19 personas 20 a 49 personas Hasta $320 Hasta $2605.71 Hasta $6514.29 1 a 5 personas 6 a 20 personas 21 a 50 personas Hasta $571.43 Entre $ 2857.14 y $ 5742.85 Entre $57142.86 y $114285.71 5 a 19 personas 20 a 40 personas GRANDE Hata mas de $8000.00 Mas de 49 personas Hasta mas de $ 6514.29 Mas de 50 personas Mas de $ 114285.71 2 a 4 personas Mas de 50 personas CL cuenta con 100 empleados, 45 trabajadores por turno por ende se le considera mediana empresa. Estudio del trabajo industrial Página 3 1.7 Tipo de producción La empresa “CL” realiza su producción por pedidos y por inventarios es decir una combinación de ellas; según la información que se nos proporciono por la gerencia de la empresa. Su producción es constante ya que su sistema es de tener un inventario de los productos que se fabrican, es por ello que se tiene una bodega donde se almacenan los productos para después ser distribuidos. Esta distribución se hace cada cierto tiempo, ya que ellos llevan su producto a nivel de Centroamérica, y necesitan tener suficiente productos terminado para exportar por cantidad, también se nos informo que están haciendo un convenio con un distribuidor Mexica. Y esto les obligara a incrementar la productividad. Pero también su producción es por pedido ya que hay distribuidoras que quieren el producto de un solo estilo. En fin su producción es de tener el producto en bodega hasta que se tenga una cantidad considerable y así poder distribuirla a nivel nacional como internacional. Estudio del trabajo industrial Página 4 2. El factor humano en la aplicación del estudio del trabajo 2.1 Clasificación de empleados y trabajadores por departamento y áreas de trabajo. Gerente general Departamento donde desarrolla su función: toda la empresa Puesto directamente bajo su cargo: Contabilidad, jefe de producción y recursos financieros. Descripción del puesto: dirigir y supervisar las labores de la empresa con el fin de buscar la mejora continua en los procesos de calidad. Función y responsabilidad del puesto: Planificar, dirigir y supervisar las labores administrativas y operativas de la empresa. Formular políticas, normas y estrategias departamento para la consecución de metas establecidas y logro de objetivos. Diseñar los procesos administrativos necesarios, implantarlos y evaluar constantemente la eficiencia de los procesos de la empresa. Elaborar proyecciones anuales de ventas y proyectos de costos. Mantener una estrecha comunicación y reportar informes solicitados por la máxima autoridad. Realizar plan de acción del año siguiente en noviembre cada año. Mantener políticas de tal manera que las cuentas por cobrar se mantengan al mínimo. Evaluar constantemente los índices establecidos por la empresa Evaluar constantemente la adquisición de nuevas unidades y la venta de unidades deterioradas como maquinas. Estar en constante búsqueda de oportunidades de generación de contratos y mantener mentalidad abierta para la evaluación de generar nuevas oportunidades de negocio. Estudio del trabajo industrial Página 5 Presentar un reporte mensual acerca de los avances en la consecución de metas y objetivos trazados. Velar por el buen uso y el mantenimiento adecuada de la maquinaria y equipo. Cumplir y hacer cumplir l seguimiento al sistema de calidad, mantener y mejorar constantemente Fomentar el trabajo en equipo, buena ambiente laboral y desarrollo del personal Hacer que los recursos se utilicen correctamente y formular políticas que contribuyan a mantener niveles bajos en los costos. Formular estrategias adecuadas en conjunto con l departamento de compras para optimizar el recurso en la compra de bienes e insumos. En este puesto se necesita por lo menos 3 años de experiencia, además debe manejar habilidades como: Manejo de software especialmente office Lectura en idioma ingles Buena relaciones interpersonales Facilidad e el manejo del personal Capacidad para planificar y proyectarse Tener actitud encaminada al cliente Dentro de sus características personales se requiere ser ordenado, proactivo, habilidades analíticas, capacidad de coordinar y planificar, responsable capacidad de expresarse. Estudio del trabajo industrial Página 6 Jefe de producción Este vacante se lleva a cabo en el departamento de producción, y tiene a su disposición auxiliar de operaciones. Sus funciones son : panificar , dirigir y supervisar las labores definida del departamento de producción cumplir con el procedimiento de asignación de recursos previamente definido. Formular políticas normas y estrategias para proporcionar eficientemente. Mantener estrecha comunicación con los proveedores de repuestos para conocer la disponibilidad Diseñar los procesos administrativos necesarios, implantarlos y evaluarlos constantemente la eficiencia para garantizar la agilización del servicio. Implementar un plan de seguridad de manejo y operaciones de vehículos y maquinaria a fin de reducir accidentes. Conocer el uso y capacidad de los equipos como también manejar las tablas e información de los equipos. Exigir a operadores la limpieza diaria de las unidades asignadas y mantenerlas en óptimas condiciones. Cumplir y hacer cumplir el seguimiento al sistema de calidad, mantenerlo y mejorar. Fomentar el trabajo en equipo, buen ambiente laboral y desarrollo del personal. Estar disponible a la empresa y los procesos en ella. Estudio del trabajo industrial Página 7 Jefe de ventas El puesto de gerente de ventas pertenece al departamento de recursos financieros, tiene dependencia directa con atención a clientes Función y responsabilidad del puesto Supervisar las labores administrativas del departamento de ventas y marketing Formular políticas normas y estrategias (marketing) departamento de ventas. Diseñar los procesos administrativos necesarios, implementarlos y evaluar constantemente la eficiencia para garantizar la agilización del servicio. Elaborar proyecciones anuales de venta. Mantener una estrecha comunicación y reportar informes solicitados por la gerencia. Realizar plan de cada año Revisar que los procesos de control y administrativos de departamento. De ventas se cumplan, preparar colaborar en auditorías externas. Revisar las ventas por cobrar y es de su responsabilidad el cobro de las mismas. Presentar reportes mensuales de los avances en la consecución de metas de venta y nuevos clientes reclutados. Cumplir y hacer cumplir el seguimiento al sistema de calidad, mantenerlo y mejorarlo. Fomentar el trabajo en equipo, buen ambiente laboral y desarrollo del personal. Estar disponible hacia la empresa y los procesos en ella. Realizar otras tareas encomendadas por su jefe inmediato. Verificar que las metas trazadas en la planificación se cumplan. Estudio del trabajo industrial Página 8 2.2. Ambiente de trabajo En la visita a la empresa CL notamos un ambiente de trabajo aceptable, respecto a la energía de muchos de sus trabajadores y la seriedad con la cual desempeñan sus labores, por eso resaltamos que el ambiente de trabajo influye tanto en la cantidad como la calidad de trabajo que una persona pueda realizar en su centro laboral de ahí la importancia que se le debe dar a mejorar y convertir el ambiente de trabajo en un lugar cómodo y agradable. 2.2.1. Políticas de la empresa 1. No se ocupa uniforme para poder trabajar. En donde cada trabajador llega con las vestimentas de su conveniencia. 2. No se da fiado el producto. 3. No se puede ingresar con bebidas embriagantes, ni estado de ebriedad. Política que es penada con sanciones económicas y/o despidos. 4. No se hacen horas extras cada quien trabaja en los horarios establecidos. En esta política se establece que al trabajador se le paga por lo que produce. 5. No se puede entrar con armas a las instalaciones Política que es penada con sanciones económicas y/o despidos. 6. Todo trabajador limpia su área de trabajo. En toda la planta de producción de CL se identifica constantemente que cada trabajador debe mantener y dejar el área de trabajo con limpieza. Otro aspecto importante para la empresa CL es la constante capacitación. En sus orígenes se capacitaban en los procesos industriales, en la actualidad se capacitan en temáticas humanísticas empresariales como la motivación y la endocalidad. Estudio del trabajo industrial Página 9 2.3. A continuación se presenta una reseña acerca los cursos de capacitación: 2.3.1. Capacitación de la endocalidad. La empresa CL esta consiente de las presiones económicas, sociales, y políticas están reformando la vida en el mundo. La globalización y el consecuente incremento de competitividad entre empresas y países, la búsqueda de la máxima calidad, y la informatización, han cambiado de forma irreversible la forma de trabajar y de vivir. Por ello la empresa se capacita en la Cámara de comercio acerca esta importante temática. Endocalidad: la calidad de dentro hacia fuera. Es evidente, que no es posible tener una organización excelente, dinámica, capaz de lograr resultados positivos, si su componente humano está perdido y totalmente confundido. Valores necesarios para alcanzar la excelencia, como: la sensatez, la visión de futuro, la sensibilidad, la cooperación, la efectividad, el respeto mutuo, y la autoadministración, son valores que crecen en el individuo desde su interior hacia afuera. 2.3.2. Capacitación acerca del trabajo en equipo. Estudio del trabajo industrial Página 10 En CL se basan en las 5c. Complementariedad: cada miembro domina una parcela determinada del proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante. Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada con vista a sacar el proyecto adelante. Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento personal. Cada miembro trata de aportar lo mejor de si mismo, no buscando destacar entre sus compañeros sino porque confía en que estos harán lo mismo; sabe que éste es el único modo de que el equipo pueda lograr su objetivo. 2.3.3. Capacitación la motivación y liderazgo Las personas se diferencian no solo por su habilidad de hacer sino también por su deseo de hacer o motivación. Es importante decir que la presencia del saber hacer no implica que el sujeto se sienta motivado con ello. La motivación es el motor, el empuje que nos mueve a alcanzar metas. El liderazgo requiere de altas responsabilidades y competencias para alcanzar exitosamente los objetivos. No solo de los rasgos individuales sino de la interrelación de la personalidad con los factores situacionales de carácter social. Estudio del trabajo industrial Página 11 2.3.4. Capacitaciones para la nueva maquinaria y sus operaciones. Por ser de mayor tecnología y el operario ya se encuentra acostumbrado a las maquinarias antiguas seria de brindar unas capacitaciones durante 2 semanas para que el empleado sea capaz de manipularla. 2.4. Turnos de Trabajo(Horario de la jornada) Los tunos de los empleados comienzan de la siguiente manera Lunes a viernes 7:00 a.m – 12:30 p.m 1:30 p.m– 6:30p.m Sábados 7:30 a.m – 12:30 p.m Estudio del trabajo industrial Página 12 3. Condiciones de trabajo (ambiente físico de trabajo). 3.1 Detalle sobre el aseo y limpieza de las áreas de trabajo y del local. El aseo y la limpieza de cada una de las áreas de trabajo es responsabilidad de cada uno de sus operarios antes y después de terminar su turno de trabajo deben de estar limpias sus áreas de trabajo, el local en si cumple con los requisitos de limpieza para que no surjan enfermedades y se expandan al personal que este laborando en ella. 3.2 Disposición del los puesto de trabajo o áreas y el orden en que se tiene los materiales, equipo, accesorio, etc. Las áreas de trabajo y el orden los materiales que se tienen es muy bueno lo único que el orden del proceso que se tiene no está en una misma ala del local por cuestiones de espacio y se tienen que trasportar de un local a otro para terminar el proceso de fabricación. 3.3 Mencionar las condiciones ergonómicas en que el trabajador realiza su actividad. Pues las condiciones ergonómicas que tienen los trabajadores para realizar cada una de sus actividades son las mínimas por causas del espacio reducido con el cual cuenta la empresa pero entre ellos destacan: una silla confortable donde hacer sus tareas, su propia mesa de trabajo para realizar las diferentes actividades. Estudio del trabajo industrial Página 13 3.3. Detalle de espacio entre máquinas y disposición de ellas, El espacio entre maquinas es aproximadamente 1 metro cuadrado y se encuentran ordenadas de manera que existen filas donde solo se encuentran maquinas que realizan una tarea específica y que son semi automáticas y otras que realizan otro tipo de tareas y que son automáticas completamente 3.4. Existencia de depósitos o armarios para el personal, disposición de servicios sanitarios higiénicos y limpios, disponibilidad de agua potable y enfriadores o calentadores. Con respecto a los armarios no existen ya que por el espacio reducido que se tienen no se pueden dar el lujo de tener alguno para el personal, con respecto a los servicios sanitarios existen 4 dos para cada uno de los sexos y estos se encuentran en las condiciones mínimas de higiene y limpieza por la demanda que tienen respecto a personas y el numero de estos, agua potable existen en diversos puntos de la empresa y eso no sería un problema y con los calentadores existen dos calderas. 3.5. Aspecto de la seguridad industrial e higiene dentro de la empresa. La seguridad industrial es tomada muy en cuenta en la empresa ya que se imparten capacitaciones sobre ella además de tener marcadas las salidas de emergencia en todas las áreas y la higiene es un punto fundamental para las políticas de la empresa. Estudio del trabajo industrial Página 14 3.5.1. Mencionar el uso de equipo de protección personal, la existencia de equipo de prevención de incendio (extintoreso, existencia de atención de primeros auxilios (botiquín), etc. El uso de equipo de protección personal se reducen a gafas protectoras para los operarios de maquinas, guantes así como mascarillas en la mayoría de los demás empleados aunque su uso es opcional ya que la empresa no presiona a los trabajadores a usar el equipo de protección ahí cada persona trabaja como se sienta cómoda, con los equipos de protección de incendios existen múltiples extinguidores en cada una de las áreas de trabajo así como botiquín de primeros auxilios si se diera un accidente laboral. 3.6. Condiciones de estado del equipo y la maquinaria. (Nueva, obsoleta, manual, mecánica, vida útil, etc.) El equipo y la maquinaria la mayoría está en una vida útil buena y alguna otra que se ha comprado recientemente esta nueva, su funcionamiento varían desde la manual (ranas), la semi automática y la automática. 3.6.1. Afiches o reglamentos sobre el uso de maquinaria o equipo riesgoso de accidentes de trabajo, capacitación sobre el uso de la maquinaria. Existen afiches sobre equipo riesgoso pero sobre el uso de este no se encuentran además si se imparten capacitaciones semestrales sobre el uso de la maquinaria designada. Estudio del trabajo industrial Página 15 3.7. Condiciones del estado de las instalaciones eléctricas. Las condiciones de las instalaciones eléctricas se encuentran en un estado aceptable y están bajo norma garantizando de esta manera un bajo riesgo de un corto circuito que detenga la producción de manera parcial o total así también disminuyendo la posibilidad de un incendio. 3.7.1. Verificar las condiciones de iluminación, ventilación, ruido, color de las paredes, etc., Con respecto a las condiciones de la iluminación están de una manera aceptable para que los operarios realicen sus tareas de manera optima, la ventilación es un problema ya que no se cuenta con muchos ventiladores y es un espacio cerrado, el ruido es alto en la zona de producción donde está la maquinaria y se debería de usar equipo de protección cuando se esté en dicha zona, el color de las paredes es un color neutro como lo es blanco que nos mejora la iluminación del local. 3.8. Mencionar si ha existido estudio de mejora de los métodos de trabajo, a análisis de el proceso productivo o de sus operaciones que haya involucrado una mejora de a un problema productivo. No se ha realizado ningún estudio de mejora de los métodos de trabajo o análisis del proceso productivo. Estudio del trabajo industrial Página 16 3.8.1. Informe sobre estudio de tiempo a las operaciones del proceso productivo. operaciones con problemas en el cumplimiento del tiempo de fabricación Hay algunas operaciones que se necesitan mejorar como es el transporte de las piezas de un lugar a otro ya que no se tienen una buena distribución de planta, por lo tanto se pierde tiempo valioso que puede ser utilizado en otras cosas por una mala distribución de los lugares de trabajo. 4. Diseño del producto. 4.1 Mencionar y describir los productos elaborados en la empresa. Los principales productos elaborados por la empresa son: Calcetines deportivos: estos radican en un calcetín mucho más largo que el normal y su tamaño ronda los 57 cms de producto terminado se realizan ya sea en algodón o en nylon dependiendo la orden del cliente. Calcetines comunes: son los calcetines blancos con un tamaño promedio de 27 cms re realizan en algodón y en nylon. Calcetines para bebe: estos son pequeños calcetines que su tamaño ronda los 10 cm como tamaño máximo y se realizan en diferentes colores y su material principal es el algodón. Calcetines de colores: son calcetines con un tamaño promedio de 27 cms hechos en su mayoría en nylon y tienen un proceso más largo que el calcetín normal. Calcetines con bordado: este tipo de calcetín además de ser de color o blanco llevan una figura a la elección del cliente bordada en la parte superior de este los principales materiales con los que se realizan son algodón y nylon. Estudio del trabajo industrial Página 17 4.2. Realizar una breve descripción de ellos, sobre todo de los principales que la empresa considera los productos estrella . El producto estrella de la empresa es el calcetín común blanco ya que las ventas de este sobresalen de los demás, también por los clientes saben que es un producto de buena calidad que se ajusta a las necesidades de cada persona. 4.3 Seleccionar el producto que será sujeto del estudio del trabajo. justificar el producto en estudio. (el producto que por su importancia en su costo o venta es significativo para la empresa) El producto será el calcetín común blanco ya que es el producto estrella de la empresa y el que mejor se vende además los costos en relación a la venta genera las mayores ganancias que recibe la empresa. Estudio del trabajo industrial Página 18 4.4 Diseño del producto en estudio. Estudio del trabajo industrial Página 19 4.4.1 Isométrico 3-D de calcetín. Estudio del trabajo industrial Página 20 4.5. Descripción del equipo. 4.5.1 Importancia de la maquinaria. El impacto que estas maquinas tienen el desarrollo de las actividades de la empresa es muy importante ya que son utilizadas para los procedimientos del producto y por esa razón decidimos evaluar este tipo de maquinas. FOTOGRAFIA DE MAQUINA MAQUINA TEÑIDORA DE VAPOR CANTIDAD 2 MODELO MZ-2210 VOLT 110/220 V MARCA MACON MACHINE Estudio del trabajo industrial Página 21 FOTOGRAFIA DE MAQUINA MAQUINA PLANCHA ELECTRICA CANTIDAD 6 VOLT 110/220 FOTOGRAFIA DE MAQUINA MAQUINA AUTOMATICA CNC PARA TEJER CANTIDAD 16 MARCA MATEC MODELO SPORT/V.A VOLT 110/220 Estudio del trabajo industrial Página 22 FOTOGRAFIA DE MAQUINA MAQUINA RANA R3DH CANTIDAD 3 MARCA JUKI MODELO MO-3616 MOTOR MARCA REX HP ½ VOLT 110/220 4.6 Insumos necesarios para la producción. Energía eléctrica Maquinaria industrial Operario del equipo Impuestos Sueldo de operario Estudio del trabajo industrial Página 23 4.6.1 Materiales necesarios para su producción. Hilo de algodón Nailon Poliéster Elástico Plastiflechas Viñetas Bolsas 4.7. Maquinaria de remplazo. Como maquinaria de reemplazo la empresa cuenta con unas máquinas automáticas de modelo SANGIACOMO 4100 HI TECH y una de modelo SANHIACOMO FANTASIA HTA. Ya que esta es maquinaria moderna y más eficiente en la producción que la maquinaria que tienen actualmente. Algunos costos de inversión. Los costos de inversión fueron de $22,000 por cada máquina adquirida. 4.7.1 Ventajas por seleccionar maquinaria con mayor tecnología. Una mejor calidad de los bienes producidos Una mayor seguridad para el personal Una mayor rapidez. Estudio del trabajo industrial Página 24 4.8. Proceso para la fabricación de material de algodón. 1. El proceso comienza con la compra de la materia prima. Aquí lo que se hace es que se compran los conos de hilos los cuales pesan 1kg. 2. Luego se pasa a la maquinaria. Cuando hablamos de pasar a la maquinaria nos referimos a que se ubican los conos de hilos los cuales son 14 conos por maquina luego se enciende y empieza a su proceso. Aquí los calcetines ya salen casi terminados solo para el cerrado. 3. Luego pasa ha remallado. Aquí lo que se hace es darle vuelta al calcetín. 4. Luego pasa a costuras. Aquí es donde se cierran los calcetines en la parte de abajo. 5. Luego pasa a ser limpiado. Cuando el producto ya esta cocido pasa a ser limpiado y esto consiste en que le corten los hilos que sobran del producto. 6. Luego es el planchado. Media vez esta cocido pasa a ser planchado en unas de las planchas las cuales son a base de temperatura por resistencias. 7. Luego se procede con la selección del diseño. Aquí se escogen los diseños iguales para ser pasados al pareado del producto. 8. Luego para a ser pareado. Se han los pares para las docenas, son doblados y etiquetados. 9. Luego es el empacado. Después de ser etiquetado es empacado por cientos o por fardos. 10. Luego pasa a bodegas. Finalmente la venta de producto. Estudio del trabajo industrial Página 25 5. Estructura Organizacional de la empresa en estudio 5.1. Descripción de cada puesto de la empresa La empresa posee 100 empleados que están distribuidos de la siguiente manera: Hay diez empleados que están fijos y que dentro de ellos está el presidente y el gerente general. Hay 2 empleados en el área de recursos humanos ellos son los que se encargan de seleccionar, contratar formar, emplear y retener a los colaboradores. En el departamento de recursos financieros se encuentran 2 empleados, mientras que en el departamento de contabilidad se encuentra 3. Ellos son los que se encargan de llevar los balances de la empresa. También hay 2 secretarias, una se encuentra de recepcionista, mientras que la otra lleva los apuntes del gerente general. Dentro de estos empleados fijos se encuentra un vigilante que es el que está abriendo el portón de la entrada de la empresa. Ahora bien en el departamento de producción es donde están distribuida los demás empleados, antes de explicar cómo está organizado el departamento de producción se aclara que cada operario hace limpieza en su área, es por eso que no se tiene personal de limpieza por aparte. Como en el departamento de producción es por turnos de trabajo, la distribución quedad de la siguiente manera: En el área de maquina se encuentran 3 mecánicos que se encargan de verificar que las herramientas se encuentren en buenas condiciones, el requisito de ellos es también saber de electricidad. Estudio del trabajo industrial Página 26 Siguiendo en el área de maquinas se encuentran además de los mecánicos, 7 operarios que se encarga de las maquinas automáticas CNC para tejer. En el área de cerrado se encuentran 1 operarias que utilizan la maquina rana R3H ella se encarga de cerrar el calcetín, en esta misma área se encuentran 2 operarias mas, una operaria que se encarga de limpiar los calcetines, la otra descose los calcetines que vienen de las maquinas. En el área de planchado se encuentran 3 empleadas que se encargan de utilizar las maquinas de plancha eléctrica, pero dos se encargan específicamente en planchar calcetines de bebe y las otra dos en planchar los calcetines de diferente medida. En el área de bebe se encuentran 5 operarias realizando las operaciones de cerrado en este lugar hay mas operario cerrando calcetín de bebe porque por su tamaño conlleva más tiempo. En el área de teñido se encuentran 4 operarios que utilizan las teñí-doras de vapor,en este lugar se les da diferentes colores a los calcetines que son de nailon, de color blanco. En el área de empaquete se encuentran 5 empleados que se encargan de empaquetar los calcetines, cada empleado en esta área escoge el tipo de calcetín y los pone en su respectiva bolsa, o cartón engrapado. Y por ultimo esta el área de bodega donde hay 4 empleados, los cuales unos escogen los productos, mientras llevan el control del producto embodegado. Los empleados restantes realizan trabajos diversos como planchado y el proceso de teñido. Además se aclara que los proveedores de materia prima no son empleados, ni los distribuidores ya que estos son los clientes Como en la empresa es por turno los empleados restantes tienen la misma función en horas distintas. Estudio del trabajo industrial Página 27 5.2. Organigrama de la empresa CL S.A de C.V Presidente Gerente General Producción Área de maquina Área de remallad o Recursos Humanos Área de limpiado Estudio del trabajo industrial Área de planchado Recursos Financieros Área de pareado Contabilidad Área de empaquetad o Página 28 Área de bebe 6. Identificación de problemas En la empresa CL el ambiente de trabajo es aceptable en cuanto a la producción, en la visita realizada se identificaron los siguientes problemas: 1. Disposición de las áreas de trabajo son muy pequeñas y están muy aglomeradas entre si por falta de espacio. 2. Movimiento de materiales no tienen un mecanismo por el cual transportar estos y ocasionan atrasos en la producción al transportarlos por las diferentes áreas. 3. Mala distribución de planta ya que el proceso productivo no lleva una secuencia sistemática y ordenada. De los tres problemas se observo que el afecta más al proceso productivo es el tercer problema Método de la caja negra. Mala distribución de planta en el departamento de producción. Estado A Estado B Calcetines en el área Calcetines en el área de de producción. bodega. VARIABLES DE ENTRADA VARIABLES DE SOLUCION VARIABLES DE SALIDA Cantidad de calcetines Mejor distribución de planta Reducción del tiempo de posible perdido Mala distribución de planta Crear mecanismo transporte de Reducción cuello de botella en producción Mecanismo de transporte Estudio del trabajo industrial Página 29 ETAPA 2: “RECOLECCION DE LA INFORMACION” Estudio del trabajo industrial Página 30 6.1 Selección y Justificación del problema El problema que se ha seleccionado como caso de estudio para esta investigación es la problemática 3, se refiere a: Mala distribución de planta ya que el proceso productivo no lleva una secuencia sistemática y ordenada. La justificación del problema se está constituida por los siguientes puntos: Se identificó un mal ordenamiento en la secuencia del proceso productivo es decir hay áreas del proceso de fabricación mal ubicadas, y esto afecta al flujo continuo y uniforme de los productos a través de los diferentes procesos dentro de la planta. La mala distribución de las áreas afecta en los tiempos de traslación de un proceso a otros procesos. El mal ordenamientos de las áreas afecta en el cansancio de los operarios al estar trasladando en espacio reducido y sin libertad de movimiento La mala distribución de la planta genera cuello de botella ya que el espacio donde se mueven los operarios es muy pequeños. Por ejemplo en área de limpiado y el área de apareado están muy juntas, y al querer pasar el producto hacia el área de planchado se atrasan por tanta dificulta por pasar por esas áreas. Estudio del trabajo industrial Página 31 6.2 Mencionar las posibles causas y efectos del problema principal seleccionado. Diagrama causa-efecto Por medio del diagrama causa-efecto se puede ver las siguientes causas: El espacio de la planta limita el ordenamiento de cada procesos de producción del calcetín, es decir la áreas están muy juntas entre sí, provocando cuellos de botellas. La forma de trasladar los productos de un proceso a otro procesos no es la adecuada ya que el operario trasporta el producto pasando por toda la planta provocando demoras en las operaciones. Las dimensiones de la planta es muy pequeña, provocan que la distancia entre la maquinas estén muy juntas y esto provoca mas altas temperaturas que afectan el desarrollo del operario. La mala distribución de la planta provoca movimientos innecesarios en los operarios, provocándole más rápido el cansancio y fatiga Estudio del trabajo industrial Página 32 7- Proceso de diseño 7.1 Formulación de problema Estado A Estado B Mala distribución de planta ya que el proceso Buena distribución de planta productivo no lleva una secuencia sistemática y provocando ordenada. productivo un proceso sistemático y ordenado. 7.2 Análisis del Problema Variables de entrada Restricciones 50x30 metros Dimensiones de la empresa Dimensiones en el área de producción (áreas de maquinas, cerrado, limpiado, planchado, empaquetado ) 25x19 metros, 15x4.80 metros Distancia entre las maquinas 1 metro Cantidad de máquina y equipo existente 50 maquinas Cantidad de calcetines elaborados en un solo 24 unidades procesos de producción. Variables de salida Cantidad de maquinas utilizadas en el proceso Restricciones 4 maquinas de producción del calcetín blanco (punteras) Tiempo de elaboración por docena de calcetín 12.30 minutos blanco(puntera) Tiempo de elaboración de un calceten blanco 1.02 minutos puntera terminado Variables de solución porcentaje de espacio utilizado de las maquinas Restricciones 85% y objetos dentro de la empresa Tipo de maquina utilizada Mecanismo de trasporte del material y producto Estudio del trabajo industrial Automática Banda trasportadoras Página 33 8- Recopilación de Datos 8.1 Análisis de la Operación 8.1.1 Finalidad de la Operación Este quizás sea el más importante del análisis de la operación. La mejor manera de simplificar una operación es formular una manera de obtener los mimos resultados, o mejores, sin costo adicionales. Porque la finalidad de la operación es tratar de eliminar actividades o procesos que no son necesarios antes de implantar nuevos métodos. Para el análisis del proceso productivo de los calcetines blancos en la empresa “Calcytes” se observa que la mala distribución de la planta provoca operaciones que no deben de existir, esto con lleva a realizar movimientos innecesarios de los operarios provocando fatiga y cansancio. En el análisis de la operación surgieron ciertas interrogantes del propósito de ciertas operaciones. A continuación se muestran en la tabla siguiente Pregunta Mejora de método 1. ¿Se realiza inspecciones del Si se realizar, para observar que el calcetín después del área de cilindrado maquinado? del tejido cumplan las especificaciones. 2. ¿Se pueden dejar los conos de Si se pueden dejar ya puestos todos los hilo en las maquinas antes que conos de hilos para comenzar la jornada comience la jornada el día en el horario ya establecido siguiente? 3. ¿Se puede mejorar la forma de Si se puede. Se podría utilizar bandas transportar el producto de un trasportadoras, sin embargo se tendrían proceso a otro proceso? más costos de adquisición y mantenimiento. Estudio del trabajo industrial Página 34 4. ¿Se puede cambiar algunas Si se puede mejorar la forma de ubicar áreas de trabajo para mejorar el la tiempo de traslado del producto? forma de distribución de procesos(como por ejemplo poner el área de cerrado después del área de maquinado) 5. ¿Se puede hacer el proceso de Si se podría hacer ese proceso al mismo limpiado al mismo tiempo de tiempo, pero es mejor hacerlo por planchado? separado porque se evitan esperas. 6. ¿Se puede realizar el proceso de No ya que después del proceso de planchado antes de limpiado del planchado calcetín? pasa al área de empaquetado y al hacerlo provoca retraso. 7. ¿Se puede hacer el proceso de No porque en el proceso de planchado pareado junto con el proceso de se realizan inspecciones y también planchado? llevaría más tiempo al hacer tres cosas en un solo proceso 8. ¿Por qué es importante realizar Porque hay veces que se encuentran inspecciones en el proceso de calcetines que no están bien cosidos y planchado? necesitan ser reprocesados 9. ¿Se realizan inspecciones al final No se realizan, de una vez pasan los de proceso de empaquetado? producto a almacenamiento la bodega como de producto terminado. Tabla 1 En la tabla anterior se muestran las razones de las operaciones, se puede observar que la mala distribución afecta el procesos del calcetín blanco (punteras ), así como la importancia de inspeccionar algunos procesos para mejor calidad. Hay proceso que se pueden combinar pero aumentaría el tiempo de operar. Estudio del trabajo industrial Página 35 8.1.2 Diseño de la pieza En muchas empresas se piensan que una vez tener aceptado el diseño, su único recurso es plantear su manufactura económica. Aun cuando puede ser difícil introducir incluso un pequeño cambio en el diseño, los diseños pueden cambiar y si los resultados es una mejora y la actividad del trabajo es significativa, entonces el cambio debe de realizarse. Cuando se plantea la creación de una pieza, el diseñador debe tener especial cuidado en considerar todas las variables cuya influencia puede ser importante en el desarrollo del proyecto. Estas variables son las involucradas en cada uno de los pasos intermedios existentes entre la aparición del concepto inicial del producto y su fabricación. Por lo tanto, el diseñador debe conocer las particularidades de los materiales con los que trabaja, las condiciones operativas de la pieza, las que impone el método de fabricación y la viabilidad económica del proyecto. En el caso del calcetín blanco (punteras) se posee un diseño donde se toma encuentra las medidas del producto, se tomo una muestra de 8 calcetines al azar y arrojaron las medidas siguientes: No observación Medida (cm) del tubo Medida (cm) del talón a punta 1 11 23 2 11 24 3 10.5 24 4 10 23 5 10 24.5 6 11 23 7 11.5 23.5 8 11 23 Estudio del trabajo industrial Página 36 Según los resultados mostrados en la tabla anterior se puede observar que la medida del tubo y la medida de talón a punta (partes del calcetín) tienen distintas medidas. Se puede realizar investigaciones para mejorar las medidas, aunque sea un cambio significativo pero para mejora, es necesario tener encuentra los siguientes puntos. 1. Simplificar los diseños para reducir el número de partes. 2. Reducir el número de operaciones y las distancias recorridas en la fabricación, ensamblando mejor las partes y facilitando el maquinado. 3. Utilizar mejores materiales. 4. Liberar tolerancias y apoyar la exactitud en las operaciones clave, en lugar de ser una serie de límites estrechos. 5. Diseñar para la fabricación y el ensamble Teniendo encuentra estos puntos se puede ser una investigación del tipo de material que se usa, así como el tipo de máquina que se está utilizando. 8.1.3 Tolerancia y especificaciones Mientras las tolerancias y las especificaciones siempre se toman en cuenta al revisar el diseño; esto no es suficiente, deben estudiarse independientemente de otros enfoques del análisis de la operación. Sin embargo es de gran importancia el análisis de las tolerancias y especificaciones de los productos, de esta manera se puede tener una certeza de los parámetros a la hora de producir. Con respecto al producto en estudio, no poseen limites de tolerancia ya que ellos solo introducen los valores de la medidas en las, maquinas automáticas, pero según el análisis realizado, los calcetines blancos (punteras) deben tener tolerancia con respecto al: Tubo: de esta forma se controla la longitud que tiene el tubo de las punteras, retomando los datos de la tabla 2 Estudio del trabajo industrial Página 37 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 = ∑ 𝑇 11 + 11 + 10.5 + 10 + 10 + 11 + 11.5 + 11 = = 10.75 𝑐𝑚 𝑛 8 Se puede observar que el promedio está muy cerca del valor real, pero es necesario realizar una investigación para detectar la las causas que provocan que algunas medidas no cumplan con las establecidas, y el porqué se alejan tanto de las reales. Del talón-punta: la medida establecida es de 23 cm de longitud, pero al tomar los datos de la tabal 2: se observa el promedio 𝑇. 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 = ∑ 𝑇. 𝑃 23 + 24 + 24 + 23 + 24.5 + 23 + 23.5 + 23 = = 23.5 𝑐𝑚 𝑛 8 Al igual que la medida del tubo el promedio esta cerca de la medida real. Las tolerancia y las especificaciones son muy importante para reducir costo y materiales aunque no tienen límites de tolerancias vemos que los promedios tanto del tubo como el promedio del talón-punta esta cerca del valor establecida. La longitud varía según ellos por la precisión de los operarios y por el desgate de la maquina. 8.1.4 Material La elección del material adecuado es difícil debido a la gran variedad disponible, con frecuencia es mas practico incorporar un material mejor y más económico al diseño existente. Es muy necesario examinar las siguiente posibilidades para los materiales directos e indirectos que se usan en un proceso. 1. Encontrar un material menos costoso. 2. Encontrar materiales que sean más fáciles de procesar. 3. Usar materiales de manera más económica. 4. Usar materiales de recuperados. 5. Usar materiales y suministros de manera más económica. 6. Estandarizar los materiales. 7. Encontrar el mejor proveedor respecto a precio y disponibilidad. Estudio del trabajo industrial Página 38 Los materiales utilizados en la manufactura del calcetín blanco(punteras) son : Hilo elásticos, poliéster, algodón. Los materiales antes citados son adecuado para la fabricación de las punteras, ya que son fácil de manipular y tienen una excelente calidad. Hilo elástico: este tipo de materia prima es la ideal ya que cumple con los requisitos que se requiere en el procesos de fabricación. Los mismo se puede decir con respecto al poliéster y al algodón, ya que estos materiales son utilizados por un 95% y su desperdicio es muy poco. Es muy necesario tener encuentra la estandarización de los materiales. Deben minimizar el numero de tamaño, formas, grados, etc de cada material utilizado en los proceso de producción. Los ahorros típicos como resultados de reducir tamaño y grados de los materiales empleados incluyen los siguiente. las compras se hacen por cantidades mayores, casi siempre se traduce en menor costo por unidad. El nivel de inventario es menor, pues debe tener menos material en reserva Es necesario realizar menos registro de inventario Se requiere menos espacio para los materiales en el almacén. Se requieren menos cotizaciones y órdenes de compra. En cuantos a su proveedores ellos son abastecida de materia prima por (mexicana, indonesia y chino), ellos se han basado en escoger tres proveedores por su calidad, precio y la entrega a tiempo. Estudio del trabajo industrial Página 39 8.1.5 Proceso de manufactura Eliminar la fabricación con mano de obra en su mayor parte, para dar paso a los procedimientos de capital intensivo, los ingenieros de métodos tendrán que enfocarse al ensamble y maquinado multifuncional y de multiejes. El equipo moderno es capaz de cortar a mayores velocidades con más exactitud en maquinas rígidas y flexibles que emplean controles y materiales para herramientas avanzadas. Las funciones de programación permiten realizar mediciones en proceso y después del proceso para verificar la sensibilidad y ajuste de las herramientas, que dan como resultado un control de calidad del que se puede depender. Para perfeccionar el proceso de manufactura, el analista debe considerar lo siguiente: 1) reorganización de las operaciones; 2) mecanización de las operaciones manuales; 3) utilización más eficientes de la maquinaria en operaciones mecánicas; 4) operación más eficiente de la maquinaria; 5) fabricación cercana a la forma final del producto, y 6) automatización por medio de robots. 1. Reorganización de operaciones. 2. Mecanización de las operaciones manuales. 3. Utilización más eficiente de la maquinaria en operaciones mecánicas. 4. Operación más eficiente de la maquinaria. 5. Fabricación cercana a la forma final del producto 6. Automatización por medio de robots. Estudio del trabajo industrial Página 40 8.1.6 Preparación y Herramental La cantidad de herramental que proporciona las mayores ventajas depende de: 1) La cantidad de producción, 2) Lo repetitivo del negocio, 3) La mano de obra, 4) Los requerimientos de entrega y 5) El capital necesario. El error más importante entre los planeadores y los fabricantes de herramientas es comprometer el dinero en herramientas que muestran grandes ahorros al usarlas, pero que rara vez operan. La ventaja económica de menores costos de mano de obra es el factor de control al determinar las herramientas; en consecuencia los dispositivos sencillos pueden ser una buena opción, aun cuando se usen para pequeñas cantidades. Una vez determinada la cantidad de herramental necesaria deben evaluarse las características específicas de los diseños más favorables para la producción. Las preparaciones tienen una relación estrecha con el herramental porque es inevitable que este determine el tiempo de preparación y desmantelado. Se observo que CL, al final de cada jornada pese a la hora de salida de los trabajadores en témporas altas, siempre terminan sus labores realizando la limpieza del lugar de trabajo y maquinaria, también dejan preparada las maquinas y los instrumentos para el siguiente día, por ejemplo las maquinas ya quedan engrasadas, si es necesario se realizan cambio de repuesto. Esto lleva a tener una excelente calidad en el producto en estudio, también no se pierde demasiado tiempo en el siguiente día. Estudio del trabajo industrial Página 41 8.1.7 Condiciones de trabajo Las condiciones de trabajo mejoran los métodos de trabajo en una industria o en cualquier otra parte, es crear condiciones de trabajo que permitan a los obreros ejecutar sus tareas sin fatiga innecesaria. El que el obrero se encuentre en un ambiente grato, en condiciones higiénicas, sin experimentar frío ni calor, con una iluminación adecuada y con el menor ruido posible, disminuye considerablemente su fatiga y además, al no distraer su atención las molestias personales, puede concentrarse en su trabajo y realizarlo mejor. Las malas condiciones de trabajo figuran entre las principales causas productoras de tiempo improductivo por deficiencia de dirección. No solo se pierde tiempo sino que se origina una proporción excesiva de trabajo defectuoso. Con desperdicio de material y perdida de producción. Las condiciones de trabajo en los locales dependen principalmente de los siguientes factores: Limpieza Agua potable e higiene Orden calidad e intensidad de iluminación Ventilación, calefacción y refrigeración Acondicionamiento cromático Ruido y vibraciones Música ambiental En la empresa CL cumple con las condiciones de limpieza, es decir a pesar que no poseen empleados únicos que realicen la limpiezas en la áreas de producción, sino que cada empelado realiza la limpieza de su puesto de trabajo, los empleados arregla su puesto de trabajo de la manera que se sientan más cómodos y puedan desempeñarse de la mejor manera. Por lo general, la limpieza es la primera condición esencial para proteger la salud de los trabajadores y normalmente cuesta poco. Estudio del trabajo industrial Página 42 Para la salud es indispensable que todos los talleres y locales de la empresa se mantengan en condiciones higiénicas y que la basura se recoja a diario en todos los lugares de de trabajo, pasillos y escaleras. Así mismo el agua potable no está al alcance de ellos, es decir, no hay en cada puesto de trabajo un abastecimiento adecuado. El orden favorece la productividad y ayuda a reducir el número de accidentes. En la empresa CL es un punto donde se puede mejorar ya que según se puedo observar hay un desorden de productos semi- terminados amontonados en los pisos, esto representa dinero parado que bien podría utilizarse para reducir costo y aumentar la productividad. La buena iluminación acelera la productividad. Es esencial para la salud, seguridad y eficiencia de los trabajadores. Además de la intensidad del alumbrado, es necesario tener en cuenta la calidad de la luz, el deslumbramiento de las fuentes luminosas, los contraste de colores y de brillantez. Con respecto a la ventilación en la empresa CL cumple aunque no son utilizados continuamente y en todas las áreas, primeramente porque provocaría la expansión de motas(partículas de hilo) flotando en el aire a otras áreas de la empresa, pero si se utilizan en el área de maquinas extractores de aire, no solo para proporcional a los trabajadores aire puro sino que para la renovación periódica de la atmósfera de la fábrica, además vacía las partículas de hilo que son desprendidas en el proceso de fabricación del calcetín. También la temperatura no es la adecuada y a medida la temperatura se aleja de la indicada, disminuye el rendimiento de trabajo. Es necesario profundizar en el ambiente cromático debido a que si se tiene una pintura adecuada influye en los trabajadores y se obtiene mayor productividad. Estudio del trabajo industrial Página 43 8.1.8 Manejo de materiales El manejo de materiales concluye el movimiento, tiempo, lugar, cantidad y espacio. En primero se debe asegurar que las partes, la materia prima, los materiales en proceso, los productos terminados y los suministros se muevan periódicamente de un lugar a otro. Segundo, que el manejo de materiales asegure que ningún proceso de producción o cliente se detenga por la llegada temprana o tardía de materiales. Tercero, se debe garantizar que los materiales se entregan en el lugar correcto. Cuarto, asegurara que los materiales se entreguen sin daños y en la cantidad adecuada. Por último, el manejo de materiales debe tomar en cuenta espacios de almacén, tanto temporales como permanentes. Movimiento En la empresa CL se observo un movimiento continuo de los materiales suministrados y productos terminadas, lo que ellos logran con esto es que disminuyen los costos de inventario. Mecanizar el manejo de materiales casi siempre reduce costos de mano de obra y los daños a los materiales, mejora la seguridad, alivia la fatiga y aumenta la producción. Sin embargo, debe tenerse cuidado de seleccionar el equipo y los métodos adecuados. La estandarización del equipo en importantes puesto que simplifica la capacitación del operario, permite intercambiar equipo y requiere menos refacciones. En la empresa CL no tienen mecanizado la forma de trasportar los productos terminados, materiales, ni los productos semiacabados, la forma de transportar es por medio de carreteas o plataforma rodantes. También los operarios cargan los materiales o productos semiterminados de un proceso a otro, esto genera fatiga y cansancio en el operario. Tiempo Con frecuencia, se piensa en el manejo de materiales solo como transporte y no se toma en cuenta el posicionamiento en la estación de trabajo que tiene la misma importancia. Como muchas veces se pasa por alto el posicionamiento del material en Estudio del trabajo industrial Página 44 la estación de trabajo, quizás ofrezca mayores oportunidades de ahorro que el transporte. Reducir el tiempo dedicado a recoger o tomar el material minimiza el manejo manual costoso y cansado en la maquina o el centro de trabajo. Da al operario la oportunidad de hacer su trabajo mas rápidos, con menos fatiga y mayor seguridad. En la empresa CL se observo que la entrega de los materiales es muy rápido ya que poseen un exceso directo al área de producción, es decir el tiempo de traslado es mínimos porque el operario de camión no tiene que recorrer por toda la planta. Donde sí hay pérdida de tiempo es en el traslado del producto terminado al trasporte (camión) ya que la bodega donde se encuentran los productos está muy retirada. 8.1.9 Distribución del Equipo de la Planta El objetivo principal de una distribución de planta efectiva es desarrollar un sistema de producción que permita a manufactura del número deseado de productos, con la calidad deseada, al menor costo. La distribución física es un elemento importante del sistema de producción que comprende instrucciones de operación, control de inventarios, manejo de materiales, programación, determinación de rutas y despacho. Las malas distribuciones de planta dan como resultado costos importantes. Por desgracia, la mayoría de estos son costos ocultos y, en consecuencia, no es sencillo exponerlos. Los costos de mano de obra indirecta debidos a transporte lejanos, rastreos, retrasos y paros del trabajo por cuellos de botella son característicos de una planta con una distribución anticuada y costosa. No existe una distribución de planta que tienda a ser la mejor, sin embargo puede ser el mejor para un conjunto dado de condiciones y la peor para otro. En general, todas las distribuciones de planta representan una distribución de planta básica o una combinación de dos de ellas: por producto o en línea y por proceso o funcional. Estudio del trabajo industrial Página 45 Al observar la distribución de planta de la empresa CL se ve claramente que no es la adecuada, principalmente por las dimensiones del local, sin embargo se puede mejorar la distribución en planta, por ejemplo colocar el área de cerrado después del área de maquinado, esto ayudaría a disminuir el recorrido del producto semi- terminado, también se evitarían cuellos de botellas. Al observar el diagrama de distribución de planta, se percata que el lugar o espacio de los operarios en el área de limpiado y planchado es muy estrecho, lo que genera un aumento del tiempo de producción por cuellos de botella. Sin embargo una buena planificación y distribución lograría desaparecer estos problemas Es muy importante realizar una investigación para realizar una buena distribución de planta ya que es uno de los principales problema que afecta el proceso productivo de la empresa. 8.1.10 Principios de la Economía de tiempos Aparte de la división básica de los movimientos, hay los principios de la economía de movimientos, los cuales también fueron desarrollados por Gilbreth y completados por Ralph Barnes. Estas leyes son todas aplicables a cualquier tipo de trabajo, pero se agrupan en tres subdivisiones básicas, aplicación y uso del cuerpo humano; arreglo del área de trabajo y diseño de herramientas y equipo. El analista de tiempos y métodos debe familiarizarse con todas las leyes de la economía de movimientos de manera que sea capaz de descubrir rápidamente las ineficiencias en el método usado, inspeccionando brevemente el lugar de trabajo y la operación. Estudio del trabajo industrial Página 46 Aplicación y uso del cuerpo humano Las dos manos deben empezar y terminar sus movimientos al mismo tiempo, y no deben estar ociosas al mismo tiempo, excepto en periodos de descanso. Los movimientos de los brazos deben hacerse simultáneamente en direcciones opuestas y simétricas. Los movimientos de las manos deben ser confinados a su rango más bajo, pero sin perjudicar la eficiencia del trabajo realizado. El trabajador debe aprovechar, en cuanto sea posible, el impulso que pudiera traer el material sobre el que trabaja y evitar el comunicárselo o retirárselo con esfuerzo muscular propio. Se debe preferir que los movimientos de las manos sean suaves y continuos y nunca en zigzag o en líneas rectas con cambios bruscos de dirección. Los movimientos libres son más fáciles, rápidos y precisos, que aquellos rígidos, fijos o controlados. El ritmo es esencial al realizar una operación manual de manera suave y automática, procurando, en cuanto sea posible, adquirirlo en forma natural y fácil. Arreglo del área de trabajo Debe haber un lugar fijo y determinado para todas las herramientas, materiales y controles, los cuales deben estar localizados enfrente del operador y lo más cerca posible. Las cajas y depósitos que reciban material por gravedad deben estar adaptados para entregarlo acerca y enfrente del operario. Además, siempre que sea posible, el material terminado debe retirarse usando la fuerza de gravedad. Los materiales y las herramientas deben colocarse de manera que permitan una sucesión continua de movimientos. Deben tomarse medidas para asegurar adecuadas condiciones de visión. La buena iluminación es el primer requisito para una percepción visual satisfactoria. Igualmente, la altura del banco de trabajo y la silla deben arreglarse para alternar fácilmente el trabajo parado o sentado. Por tanto, debe proveerse a cada empleado con una silla cuyo tipo y altura permitan una correcta postura. Estudio del trabajo industrial Página 47 Diseño de herramientas y equipo Siempre que sea posible, deben usarse guías, sostenes o pedales para que las manos realicen más trabajo productivo. También se debe procurar que dos o más herramientas se combinen en una y que junto con los materiales queden en posición previa a su uso. En un trabajo tal como el de escribir a máquina, en que cada dedo desarrolla un movimiento específico, la carga deberá ser distribuida de acuerdo a la capacidad inherente a cada uno. Los mangos como los usados en desarmadores grandes y manivelas, deben diseñarse para permitir que la mano entre en contacto lo más que sea posible con la superficie. Esto es importante cuando al usarlo se ejerce fuerza. Por otro lado, las palancas, los travesaños y manivelas, deben colocarse en tal posición, que permita manejarlas con el menor cambio de postura del cuerpo y con la mayor ventaja mecánica. Las cinco clases generales de movimientos Debe considerarse que, para logar un efectivo aprovechamiento del lugar de trabajo, es importante que los movimientos efectuados por el operario sean los que menos lo fatigan. Es conveniente, por lo tanto, relacionar las zonas de trabajos normales y máximas con las siguientes clases de movimientos: 1. Movimiento en los que sólo se emplean los dedos de la mano. 2. Movimientos en los que sólo se emplean los dedos y la muñeca. 3. Movimientos en los que sólo se emplean los dedos, la muñeca y el antebrazo. 4. Movimientos en los que sólo se emplean los dedos, la muñeca, el antebrazo y el brazo. 5. Movimientos en los que se emplean los dedos, la muñeca, el antebrazo, el brazo y el cuerpo. Estudio del trabajo industrial Página 48 8.2 Descripción del método actual Las técnicas utilizadas en el manejo de la materia prima para su transformación en calcetines blancos(punteras) han sido desempeñadas durante muchos años por parte de la empresa (CL). Sus resultados han sido lo suficientemente satisfactorios, es decir que han logrado posicionarse en el mercado con clientes tanto nacionales como a nivel de Centroamérica, y muy próximamente en México, sus técnicas han logrado que ni una vez se le haiga rechazado su producto, gracias a sus formas de administrar la calidad. Las técnicas de la empresa CL, han sido aprendidas de forma empíricas, es decir basado en la experiencia, ya que ninguno de su operarios han tenidos capacitaciones de la más eficientes técnicas de la elaboración de calcetines, igualmente la gerencia nunca han tenido el aprendizaje ni capacitación en el desarrollo organizacional, administración y gestión de la calidad, aunque hasta hace poco el dueño ha ido a seminarios de capacitación. Sin embargo las técnicas utilizadas actualmente han respondido, hasta lograr una buena cantidad de clientes. Las técnicas han sido transmitidas de manera familiar, logrando hacer crecer la empresa. Estudio del trabajo industrial Página 49 8.2.1 Justificación de las técnicas utilizadas Para realizar el presente proyecto nos apoyaremos en las técnicas y diagramas que comprenden la materia de Estudio del Trabajo Industrial para poder dar solución a las diferentes problemáticas planteadas dentro de la empresa, mediante la observación de los resultados y la interpretación de los mismos, ya que a través de estos poder dar una solución a ellos haciendo de una manera muy técnica el desarrollo y solución del problema planteado por medio de las diversas herramientas y técnicas a utilizar dentro de las que se encuentran: Diagrama de operaciones de procesos, Diagrama de flujo de procesos, Diagrama de recorrido, etc. Entre las técnicas a utilizar tenemos las siguientes: a) Diagrama de operaciones de procesos (curso grama sinóptico): Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Estas se conocen bajo los términos de operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. De igual manera que un plano o dibujo de taller presenta en conjunto detalles de diseño como ajustes tolerancia y especificaciones, todos los detalles de fabricación o administración se aprecian globalmente en un diagrama de operaciones de proceso. El diagrama de operaciones de proceso permite exponer con claridad el problema, pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente podrá ser resuelto. Estudio del trabajo industrial Página 50 b) Diagrama de flujo de procesos (Curso grama analítico) : Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación. Se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o sistema para lograr la mayor economía en la fabricación, o en los procedimientos aplicables a un componente o a una sucesión de trabajos en particular. Este diagrama de flujo es especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos como distancias recorridas, retrasos y almacenamientos temporales. Una vez expuestos estos periodos no productivos, el analista puede proceder a su mejoramiento. En él se utilizan otros símbolos además de los de operación e inspección empleados en el diagrama de operaciones. Además de registrar las operaciones y las inspecciones, el diagrama de flujo de proceso muestra todos los traslados y retrasos de almacenamiento con los que tropieza un artículo en su recorrido por la planta. Para hacer comprensibles los diagramas a todas las personas, los símbolos se someten a una normalización; es decir, se hicieron símbolos casi universales, ya que, en un principio cada usuario podría tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de Diagrama de flujo c) Diagrama de recorrido: Este diagrama presenta, en forma de matriz, datos cuantitativos sobre los movimientos que tienen lugar entre dos estaciones de trabajo cualesquiera. Las unidades son por lo general el peso o la cantidad transportada y la frecuencia de los viajes. El diagrama de recorrido de actividades se efectúa sobre un plano donde se sitúan las máquinas a escala. En él se traza una línea que indique la secuencia que seguirá el producto. Este diagrama se complementa con el anterior y permite lograr una mejor distribución en planta al ahorrar distancias y, por tanto, tiempo. Estudio del trabajo industrial Página 51 Es evidente que el diagrama de recorrido es un complemento valioso del diagrama de curso de proceso, pues en él puede trazarse el recorrido inverso y encontrar las áreas de posible congestionamiento de tránsito, y facilita así el poder lograr una mejor distribución en la planta. d) Carta de flujo: También llamado hoja de ruta o carta de procedimiento o carta de proceso. Consiste en el registro de las actividades de un proceso, en un formato previamente establecido, donde es registrada información adicional como: cantidades, distancia, tiempo, entre otros. e) Análisis del Puesto de Trabajo: Este es un cuadro que muestra el puesto de trabajo determinando el sexo de la persona que lo hace, mencionando el objetivo y funciones del puesto y como se debe de realzar en dicha empresa, para finalmente mostrar un cuadro de todas las características y virtudes del empleado calificándolas por grados y puntuaciones, una tabla que previamente está establecida y que tiene un formato de matriz, posteriormente se estable la suma de puntuaciones que es mostrada en la parte superior junto con la fecha en que se ha realizado.Se denomina análisis de puesto o de trabajo, el proceso de estudio, investigación e identificación de todos los componentes del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones hasta el establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución satisfactoria. El análisis de trabajo se define como el proceso por el cual se determina la información pertinente relativa a un trabajo especifico, mediante la observación y el estudio. Es la determinación de las tareas que componen un trabajo y de las habilidades, conocimientos, capacidades y responsabilidades requeridas del trabajador para su adecuado ejercicio y que diferencian el trabajo de todos los demás Estudio del trabajo industrial Página 52 f) Diagrama bimanual: Este diagrama también conocido como Diagrama de proceso del operario o diagrama de proceso mano derecha mano izquierda. Este diagrama, es una herramienta más en el estudio de movimientos manuales del operador, en donde se muestran todos los movimientos y reposos realizados por las manos y la relación que existe entre estas al realizar una tarea manual.- Es diseñado para dar una representación sincronizada y gráfica de la secuencia de actividad de las manos del trabajador, indicando la relación entre ellas. El registro se realiza mediante los símbolos convencionales de los diagramas de proceso (DOP, DAP), omitiendo el de la inspección, debido a que el propósito del diagrama es describir los movimientos elementales de las extremidades. Este diagrama es importante para el registro de las tareas rutinarias, repetitivas y de ciclos breves realizadas en contextos de producción de volumen bajo o moderado g) Carta de ensamble: Consiste en la representación grafica de la secuencia en la cual cada una de las partes se ensambla para formar el producto final, mostrando los ensambles y sub-ensambles del producto, y la relación entre las partes. h) Diagrama de Proceso en grupo de operarios: El diagrama de proceso de grupos se realiza cuando se sospecha que el conjunto de personas no ha sido asignado correctamente debido a que existían tiempos de inactividad considerables. También se realiza para llevar a cabo un balanceo o una correcta asignación de las personas a una máquina determinada. Este diagrama de proceso es, en cierto sentido, una adaptación del de hombre y máquina. Después de terminar un diagrama de proceso de hombre y máquina, el analista debe estar en condiciones de calcular el número más económico de máquinas a atender por un operario. Sin embargo, varios procesos y máquinas son de tal magnitud que no es cuestión de cuántas máquinas debe operar un trabajador, sino de cuántos operarios se necesitan para operar eficientemente una máquina. Estudio del trabajo industrial Página 53 El diagrama de proceso correspondiente muestra la relación exacta entre el ciclo de inactividad y de operación de la máquina, y el tiempo muerto y efectivo por ciclo de los operarios que la atienden. Este diagrama señala claramente las posibilidades de mejoría por reducción de los tiempos muertos de hombre y de máquina. La simbología a utilizar para la construcción de los diagramas es la siguiente: Simbología Actividad Resultado predominante Operación Se produce o se efectúa algo Inspección Se verifica calidad o cantidad. Transporte Indica movimiento o transporte de material Demora Se interfiere o retrasa el siguiente paso Inspección Indica guardar o proteger algo Como conclusión podemos decir que el uso de los diagramas y cursogramas utilizados nos ayudaran a recolectar las deficiencias de los procesos en la empresa CL, y con la posterior documentación de dichas herramientas se nos facilitara el entendimiento del problema que planteamos al inicio de la investigación. Estudio del trabajo industrial Página 54 8.2.2 Diagrama de Operaciones de Proceso (Cursograma Sinóptico calcetín algodón ) Estudio del trabajo industrial Página 55 Estudio del trabajo industrial Página 56 8.2.3 Diagrama de Flujo de Proceso (Cursograma Analítico) Estudio del trabajo industrial Página 57 8.2.4 Tabla o cartas de Flujo Estudio del trabajo industrial Página 58 Estudio del trabajo industrial Página 59 8.2.5Carta de Ensamble Estudio del trabajo industrial Página 60 8.2.6Diagrama Bimanual Diagrama 1 Disposición del lugar de trabajo. Dibujo y pieza: calcetín de algodón (puntera). Operación: empaque Lugar: Planta de fabricación CL 2 Operario :1 1 Hecho por: Chávez, Medrando, Pineda 3 1 operario 2 mesa 3 maquina Fecha: Marzo 2012 Método: Actual. Descripción mano izquierda Agarrar docena de caja Colocar docena en bolsa Presionar con maquina RESUMEN Símbolo Actividad Operación Transporte Sostener Demora Time Seg. Descripción mano derecha Agarrar bolsa 3 5 3 Sostener en maquina Colocar empaque en caja METODO ACTUAL Izq. Der. 3 2 0 0 0 1 0 0 Estudio del trabajo industrial Time Seg. 2 3 5 METODO PROPUESTO Izq. Der. Página 61 Diagrama 2 Disposición del lugar de trabajo. Dibujo y pieza: calcetín de algodón (puntera). Operación: remallado Lugar: Planta de fabricación CL 2 Operario :2 2 mesa 1 Hecho por: Chávez, Medrando, Pineda Fecha: Marzo 2012 1 operario 3 3 maquina rana Método: Actual. Descripción mano izquierda Agarrar puntera Sostener puntera Pasar puntera por maquina RESUMEN Símbolo Actividad Operación Transporte Sostener Demora Time Seg. Descripción mano derecha Colocar puntera 2 5 3 Presionar botón Poner puntera en caja METODO ACTUAL Izq. Der. 2 3 0 0 1 0 0 0 Estudio del trabajo industrial Time Seg. 3 2 4 METODO PROPUESTO Izq. Der. Página 62 Diagrama 3 Disposición del lugar de trabajo. Dibujo y pieza: calcetín de algodón (puntera). Operación: planchado Lugar: Planta de fabricación CL 2 Operario :3 1 Hecho por: Chávez, Medrando, Pineda 1 operario 2 mesa 3 Fecha: Marzo 2012 3 maquina planchado Método: Actual. Descripción mano izquierda Agarrar puntera de caja Espera Quitar puntera maquina RESUMEN Símbolo Actividad Operación Transporte Sostener Demora Time Seg. Descripción mano derecha Colocar puntera maq. 2 5 2 Espera Colocar puntera en caja METODO ACTUAL Izq. Der. 2 2 0 0 0 0 1 1 Estudio del trabajo industrial Time Seg. 2 5 3 METODO PROPUESTO Izq. Der. Página 63 8.2.7 Diagrama de proceso en grupo de operarios Estudio del trabajo industrial Página 64 9. Búsqueda de alternativas Frente a la problemática presentada en este estudio, que se refiere específicamente a la mala distribución de la planta provocando que el proceso productivo no lleve una secuencia sistemática y ordenada en la producción de calcetines blanco (punteras), se han tenido distintas alternativas de solución, que sin embargo conllevan a una responsabilidad y seguimiento de la misma por parte de la gerencia. Las alternativas son: Extensión de la planta de producción a dimensiones mayores de las actuales, no importando si se construyen en el mismo lugar o se mudaría a otro terreno para construir una planta. Realizar una nueva distribución de las áreas con el plano de la planta, de manera que se observe donde se encuentra la mayor parte de los movimientos, y tratar de eliminar cuello de botellas. Realizar un balance en línea para asegurar un flujo continuo y uniforme de los productos a través de los diferentes procesos dentro de la planta. Modificar por completo la infraestructura de la planta, destruyendo paredes y edificar nueva forma. Con respecto al traslado de producto para evitar el cansancio y la fatiga, se puede implementar una forma más rápida y segura de los productos a través de una banda transportadora. Estudio del trabajo industrial Página 65 10. Evaluación de alternativas A partir de las ideas de solución para la problemática, se debe elegir la más conveniente y factible en todo sentido. Los parámetros o criterios de evaluación son: Alcanzable: se refiere a que si la alternativa es alcanzable o no lo es. Si lo es puede especificarse en qué proporción puede llegar a serlo. Tiempo: haciendo referencia al tiempo que se requerirá para realizar el trabajo. Entre mayor sea la ponderación, menos tiempo se llevará para implementarla. Humanitario: se refiere al hecho que se diseñe una solución humanitaria, que no afecte ni a los operarios ni a la gerencia. Factibilidad económica: se refiere al hecho de ser alcanzable en corto tiempo económicamente hablando. Se debe diseñar una solución que no implique en gastos altísimos para la empresa. Simplicidad: se refiere al hecho que sea una solución simple de implementar, y que no conlleve una capacitación especial para cada operario, sino solamente una buena organización. Buen clima organizacional: se hace referencia a que no se dañe el clima organizacional de los operarios, de manera que se eleve la motivación y la productividad de la empresa. Dentro de la solución más factible que se puede observar y que cumple con los parámetro anteriores es: La de realizar una nueva distribución de las áreas con el plano de la planta, de manera que se observe donde se encuentra la mayor parte de los movimientos, y tratar de eliminar cuello de botellas. Estudio del trabajo industrial Página 66 11. Descripción de la solución. La solución de mejora propuesta es la siguiente: Se restructura solo algunos sectores del área de producción donde se genera los cuellos de botella las áreas a restructurar serian: Área de remallado, Área de limpiado, Área de planchado y la Área de empaque. Las modificaciones a realizar en la restructuración de estos áreas comprenderían hacer el proceso de producción en forma de U o Flujo secuencial en línea en forma de “U”. Típico del modelo JIT. Es una distribución de planta mixta: o se parece a la línea recta, puesto que las MP entran por un lado y los PT salen por otra. o Se parece a la producción funcional por el tipo de máquinas usadas de uso general y operarios cualificados. Luego combina las características de las dos distribuciones. Así, se obtienen las ventajas de las dos distribuciones: Mayor flexibilidad: máquinas de uso general y operarios cualificados. Mayor eficiencia: poco transporte, facilidad de control en el proceso productivo. . Este cambio también mejora el proceso de fabricación de los otros productos debido a que pasan por las mismas maquinas maximizando el tiempo y eliminando los cuellos de botellas y retrasos observados dentro de las áreas productivas antes mencionadas. También se cambia de posición el producto terminado de manera que este en una sola sección y no distribuido por toda la planta como lo está actualmente. Lo anterior daría mayor organización a la planta por lo que el ambiente de trabajo mejoraría en gran manera porque sería más limpio y ordenado así como se reduciría la fatiga del operario para trasladar producto de una maquina a otra. Estudio del trabajo industrial Página 67 ETAPA 3: “ESPECIFICACION DE LA SOLUCION” Estudio del trabajo industrial Página 68 11. Especificación de la Solución 11.1 Descripción de la solución. La solución de mejora propuesta es la siguiente: Se reestructura solo algunos sectores del área de producción donde se genera los cuellos de botella las áreas a reestructurar serian: Área de remallado, Área de limpiado, Área de planchado y la Área de empaque. Las modificaciones a realizar en la restructuración de estos áreas comprenderían hacer el proceso de producción en forma de U o Flujo secuencial en línea en forma de “U”. Típico del modelo JIT. Es una distribución de planta mixta: o se parece a la línea recta, puesto que las MP entran por un lado y los PT salen por otra. o Se parece a la producción funcional por el tipo de máquinas usadas de uso general y operarios cualificados. Luego combina las características de las dos distribuciones. Así, se obtienen las ventajas de las dos distribuciones: Mayor flexibilidad: máquinas de uso general y operarios cualificados. Mayor eficiencia: poco transporte, facilidad de control en el proceso productivo. . Este cambio también mejora el proceso de fabricación de los otros productos debido a que pasan por las mismas maquinas maximizando el tiempo y eliminando los cuellos de botellas y retrasos observados dentro de las áreas productivas antes mencionadas. También se cambia de posición el producto terminado de manera que este en una sola sección y no distribuido por toda la planta como lo está actualmente. Estudio del trabajo industrial Página 69 Lo anterior daría mayor organización a la planta por lo que el ambiente de trabajo mejoraría en gran manera porque sería más limpio y ordenado así como se reduciría la fatiga del operario para trasladar producto de una maquina a otra. 11.2 Justificación de la Solución Se escogió la solución propuesta debido a que una reorganización de las áreas en el proceso productivo, eliminara cuellos de botella y también se disminuirá los tiempos de traslado tanto del producto terminado, semi-terminado así como el traslado de la materia prima. A continuación se detallaran los beneficios que traerán las soluciones a implementar. aumentar la producción, reducir los costos, satisfacer al cliente mejorando el servicio y mejorar el funcionamiento de las empresas. Disminución en los retrasos de la producción. Ahorro de área ocupada. Reducción del material en proceso. Acortamiento del tiempo de fabricación. Disminución de la congestión o confusión. Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. Mejorando la distribución de las áreas de producción del calcetín blanco (punteras) ayudaría a la integración de las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre todas las partes. La buena distribución de la áreas ayudara a utilizar de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. Finalmente, una buena distribución en planta es importante porque evita fracasos productivos y financieros, contribuyendo a un mejoramiento continuo en los procesos. Estudio del trabajo industrial Página 70 11.3 Estructuración de la Solución (como la llevaran a cabo, que áreas, puestos o procesos se ven afectadas) La estructuración de esta solución propuesta se llevara a cabo de la siguiente manera: Ante que todo se desarrollara un plan estratégico de mejora continua en el proceso de producción y se presentara a la gerencia para su aprobación, una vez aceptado el plan se realizara de la forma siguiente: 1. Mencionar y explicar a los empleados específicamente a los que se verán involucrados en esta redistribución, cual es el fin que se busca con estas mejoras enmarcando sus nuevas zonas de trabajo y movimientos que se tendrán que realizar durante los recorridos del traslado del calcetín semiterminado hacia las otras áreas, con el fin de realzar los beneficios que se obtendrán con la reestructuración de la distribución de las áreas elaboración de la puntera. 2. Marcar las nuevas ubicaciones de los puestos de trabajo y de los elementos involucrados en el proceso productivo de mejora en la elaboración del calcetín. 3. Conversar con la gerencia que la Área de remallado, Área de limpiado, Área de planchado y la Área de empaque. Están provocando cuellos de botella y que afectan el procesos de producción del calcetín blanco (punteras) y por lo tanto serán modificadas, para evitar pérdidas de tiempo, también se explicara que es muy importante tener un sistema para transportar el producto semi-terminado en este caso sería una banda trasportadora. Estudio del trabajo industrial Página 71 4. Procesos que se ven afectados: El proceso de producción no se ve afectado, lo que si se afectará es la forma de cómo está distribuida las áreas de producción, así como también el recorrido que el trabajador debe realizar en su área de trabajo. 11.4 Insumos de la Solución Como se menciono anteriormente que el problema consiste en la mala distribución de las áreas en el proceso productivo del calcetín. Para realizar la solución propuesta a este problema se necesitan los siguientes insumos, en las cuales podemos mencionar instrumentos de medida adecuado, como son la cintas métricas, también si es necesario en el momento de la reorganización realizar algún derribo de pared, es necesario contratar a una persona adecuada para el trabajo. La siguiente tabla especificara los principales insumos necesarios para la solución de la alternativa RECURSOS HUMANOS Mano de obra calificada (1 Albañil) INSUMOS AL REALIZAR DERRIBO DE PARED Almágana, piocha, martillo, palas, compactadora, plywood, Cemento y Arena, cintas métricas OBTENCION DE NUEVO EQUIPO Se propuso banda trasportadora para el traslado del material semi-terminado que recorra desde el área de maquina hasta al área de remallado (área de cerrado ) Estudio del trabajo industrial Página 72 11.5 Cambios en los Enfoques del Análisis de la Operación Finalidad de la Operación. La mejor manera de simplificar una operación es formular una manera de obtener los mismos resultados o mejores sin costo adicional. Las operaciones innecesarias son el resultado de una planeación inadecuada al establecer el trabajo. Las operaciones en el proceso de fabricación del calcetín blanco (punteras) no cambian con la solución propuesta debido a que están simplificados actualmente lo más que se puede. Diseño de Partes. Reducir el número de operaciones y las distancias recorridas en la fabricación. Con las mejoras implementadas no se reduce el número de operaciones pero si las distancias recorridas en las áreas de producción, y no solo se acortaran la distancia sino también se provocara menos fatiga en el trabajador, y así logar que el empleado haga más eficientemente su trabajo y pueda hacer su tarea en el menor tiempo. Tolerancias y especificaciones. Mientras las tolerancias y las especificaciones siempre se toman en cuenta al revisar el diseño; esto no es suficiente, deben estudiarse independientemente de otros enfoques del análisis de la operación. La solución propuesta no cambia las tolerancias y especificaciones del producto. Ya que las tolerancia establecidas cumplen con el requisitos del cliente y también con lo que quiere el gerente. Estudio del trabajo industrial Página 73 Materiales. Economía en el uso de materiales. La implementación de las mejoras en la reorganización de algunas áreas y elementos permite que no se alteren los materiales utilizados en el proceso de elaboración de las punteras blancas, permitiendo continuar con los mismos materiales y herramientas utilizadas. Preparación y Herramental. La solución propuesta no afecta la forma de preparar las herramientas que se utilizan en el proceso productivo. La cantidad de herramental de la empresa es muy buena porque se utiliza justo para la cantidad de producción necesaria y de acuerdo a la mano de obra con la que se cuenta y los requerimientos de entrega, así como el capital necesario para el mantenimiento de las herramientas. Condiciones de trabajo Las condiciones de trabajo mejoran los métodos de trabajo en una industria o en cualquier otra parte, es crear condiciones de trabajo que permitan a los obreros ejecutar sus tareas sin fatiga innecesaria. La solución propuesta ayudara a mejorar las condiciones de trabajo ya que al modificar las áreas del proceso de fabricación del calcetín los operarios tendrán mas libertad de movimiento, y no se esforzaran tanto sino que lo necesario para realizar la operación. La aplicación de un ambiente cromático y de las instalaciones de ventiladores en las áreas quedara a criterio de la administración. Estudio del trabajo industrial Página 74 Distribución del Equipo de la Planta. Como se menciono antes este es uno de los principales problema de la empresa, la distribución de las áreas en el departamento de producción, con la solución propuesta se pretende mejorar y descongestionar las áreas donde se producen cuellos de botellas, las cuales son las áreas de remallado, limpiado, planchado y de empaque. Se realizara una reubicación de las áreas antes mencionadas con el objetivo de colocarlos de una manera más ordenada y en la cual se pueda implementar una forma más efectiva de transportar los productos, es decir, de una manera lineal La distribución de la planta se mejorara por lo que se reducirán los transportes debido a que las maquinas implicadas en el proceso de fabricación estarán más cerca, así como el producto terminado se encontrara en un solo lugar y como consecuencia se reduce el tiempo de fabricación así como los costos ocultos por una mala distribución de la planta. Principios de la Economía de Tiempos. Al disminuir las distancias recorridas por los trabajadores así ha el área de remallado provoca una disminución en el tiempo de traslado del producto. Con respecto a este punto las operaciones realizadas son las necesarias debido a que casi todo el proceso es mecanizado, y el personal labora de pie en las maquinas, asimismo el personal de limpiado, planchado, pareado, empaque posee mesas de acuerdo a la altura de los operarios. Estudio del trabajo industrial Página 75 11.6 Diagramas que reflejen la situación propuesta: Estudio del trabajo industrial Página 76 Estudio del trabajo industrial Página 77 Estudio del trabajo industrial Página 78 Estudio del trabajo industrial Página 79 11.7 Análisis del Beneficio de la Solución (incluye costo-beneficio, incremento de la productividad, ahorros de tiempo, materiales, etc. En el procedimiento sistemático de estudio de métodos y medición del trabajo, el paso que sigue es lograr la aceptación del método propuesto. Esta etapa es tan importante como cualquiera de las precedentes, puesto que un método que no se acepta tampoco será implantado. El analista debe de recordar que todo ser humano resiste naturalmente al cambio o, casi siempre, el que otros tengan que influir en su modo de pensar. La exposición del método propuesto debe hacer hincapié en las economías. Las economías de material (tanto directas e indirectas) y los ahorros en mano de obra directas e indirectas, deben ser realzados en el informe que presentamos ya que el implementador no puede estar lo suficientemente cerca del trabajo durante la implantación de sus métodos, y tiende a pensar que la misma se hará automáticamente según sus planes. Esto no es lo que suele suceder. El encargado de mantenimiento, un mecánico o un operario hará pequeños cambios modificaciones. A continuación se muestra el análisis de costo-beneficio para la implementación de solución propuesta Estudio del trabajo industrial Página 80 Evaluación Costo – Beneficio de la re ubicación de las áreas Costos Mano de obra a utilizar: 1 albañil Costo de mano de obra: $35 Costo de insumos para la obra a realizar: este costo pueden variar ya que solo se ha tomado en cuenta el precio por unidad Bolsa de cemento: $10 Metro de arena: $9 Galón de pintura: $20 Total costo de la obra: $39 Beneficios Ahorro de área ocupada. Reducción del material en proceso. Acortamiento del tiempo de fabricación. Disminución de la congestión o confusión. Mejor organización del equipo utilizado. Espacio suficiente para que el trabajador pueda desplazarse de la mejor manera y realizar de forma más eficiente sus actividades. Evaluación Costo – Beneficio de implementación de nuevo equipo Costos El costo de la banda transportadora se evaluara Beneficios que se tendrían Mejor desplazamiento y aprovechamiento del espacio en el área de trabajo. Ahorro en el recorrido realizados por los trabajadores Minimización del tiempo. Estudio del trabajo industrial Página 81 11.8 Cronograma para la Implementación de la Solución. Mayo N° Actividad 1 Presentación del proyecto final 2 Presentación del proyecto en la empresa 3 Decisión de la implementación de la solución S1 S2 S3 Junio S4 S1 S2 S3 S4 por parte de la empresa 4 Reunión con el personal que será afectado para la implementación de la alternativa 5 Reubicación de las áreas en el departamento de producción 6 Verificación de la propuesta de solución 7 Decisión de la gerencia para validar la solución Estudio del trabajo industrial Página 82 12. Propuesta de Mejora de un Método 12.1 Descripción del Método Seleccionado Se realizo el Estudio del Trabajo en la empresa CL S.A de C.V, aplicando las técnicas de estudio de métodos y la medición del trabajo, utilizados para evaluar al operario en su puesto de trabajo e identificar los factores que inciden en la eficiencia de un método actual a fin de efectuar mejoras. Al ejecutar lo anterior, efectivamente se encontraron las áreas que están deficientes en la planta como lo son el proceso productivo y la distribución de la misma, factores afectan la eficiencia y la productividad de la organización, debido a las demoras que existen en la entrega de materia de producción. Por lo tanto se propone a la empresa Realizar: Mejorar la distribución de la planta. Remarcamos la distribución en la planta la estructura actual permite traslados innecesarios durante el proceso productivo lo que aumenta el tiempo de producción, así como el desorden de producto los calcetines estén listos para empacar en la planta, crea un ambiente inadecuado de trabajo. Para solucionar este problema se analizaron que maquinarias participan en el proceso de fabricación para los diferentes productos no solo para el producto en estudio a fin de no afectar los procesos de producción de otros productos que brinda la empresa. 12.2 Justificación del Método Insistiendo con la nueva distribución de la planta también se reduciría el tiempo de fabricación debido a que se eliminan los transportes innecesarios, por la nueva cercanía de las maquinas involucradas en el proceso. También se mejorara la calidad en el ambiente de trabajo porque la planta estará mas limpia y ordenada lo que creara satisfacción en los trabajadores. Estudio del trabajo industrial Página 83 12.3 Selección de las Técnica de Movimientos Seleccionada Se seleccionaron técnicas de movimientos como lo son: Cursograma Sinóptico, Cursograma Analítico, Tabla de Flujo, Diagrama de Recorrido, Carta de Ensamble, Diagrama de Frecuencia de viajes y Diagrama de actividades múltiples debido a que para mejorar un trabajo se debe saber exactamente en qué consiste y, excepto en el caso de trabajos muy simples y cortos, rara vez se tiene la certeza de conocer todos los detalles de la tarea. Por lo tanto, se deben observar todos los detalles y registrarlos, lo que se logra con la realización de los diagramas anteriormente mencionados donde cada uno juega un papel importante en el estudio del Trabajo como sigue: Cursograma Sinóptico: Representa gráficamente los puntos en que los materiales son introducidos en el proceso de, así como la sucesión de operaciones, menos aquellas que tienen que ver con el movimiento de materiales. Sirve para tener una idea clara, general y sin mucho detalle del orden que siguen las operaciones principales que se efectúan en la fabricación de un producto. Cursograma Analítico: Representa gráficamente el registro de la trayectoria de un producto o procedimiento, mostrando además de las operaciones e inspecciones; los transportes, demoras y almacenaje. Sirve para obtener datos como manejo de materiales (distancia trasladada), tiempos de demoras, distribución de maquinaria y equipo así como tiempos de almacenamiento. Tabla de Flujo: Además de registrar las operaciones e inspecciones, estos diagramas muestran todos los movimientos y almacenamientos de un artículo por su paso por la planta. Estudio del trabajo industrial Página 84 Sirve para obtener el máximo ahorro en la manufactura, o en procedimientos aplicables a una componente o secuencia de trabajo específicos. Es valioso en especial al registrar costos ocultos no productivos, como distancias recorridas, retrasos y almacenamientos temporales. Diagrama de Recorrido: Es un plano de la fábrica, planta o taller hecho a escala donde se colocan las áreas o secciones, maquinas, puestos y zonas de trabajo indicados en sus respectivos lugares. A partir de los materiales se trazan los movimientos de los materiales, partes componentes de la pieza o partes del producto, con la simbología de un proceso, indicándola en sus respectivos lugares. Carta de Ensamble: Representa gráficamente la secuencia en la cual cada una de las partes se armará para formar el producto final, mostrando los ensambles y subensambles del producto, y la interrelación entre las partes o componentes trazados. Sirve para identificar las piezas o partes del ensamble, el orden en que las partes se unen, visión del proceso de manufactura, etc. Diagrama de Frecuencia de viajes: Consiste en un plano o modelo a escala, en el que se trazan con un hilo, movimientos efectuados por operarios en una zona determinada de trabajo, durante un cierto periodo de tiempo mostrando la frecuencia de recorrido, distancia recorrida y el tiempo utilizado. Diagrama de actividades múltiples: Es un diagrama utilizado a través de una escala de tiempo, donde se registran las actividades de un grupo de trabajadores para determinar los tiempos productivos e improductivos entre ellos. Sirve para determinar los tiempos productivos e improductivos u ociosos de los ¨elementos¨ (operarios) que intervienen en un trabajo con el propósito de asignar y distribuir en forma equitativa y justa el tiempo a cada elemento. Estudio del trabajo industrial Página 85 12.4 Aplicación de la Técnica para la Situación Actual Al realizar los diagramas anteriormente mencionados pudimos observar los distintos factores que están causando reducción de la eficiencia y productividad en la empresa CL S.A de C.V pero en donde mas se identifico los problemas en los diagrama de recorrido y de hilos donde se aprecia la mala distribución actual de la planta, donde se ocupa más tiempo para realizar una operación debido a la lejanía de la maquinaria involucrada en el proceso en el traslado de calcetines elaborados por las maquina al remallado empaquetado etc. Asimismo pudimos observar por medio del diagrama analítico que algunos traslados podían eliminarse al distribuir mejor la maquinaria en la planta. 12.5 Propuesta de Cambio del Método Para analizar el proceso de fabricación del producto en estudio se utilizaron los diagramas anteriormente mencionados porque proporcionan información específica sobre qué problemas se están dando durante el proceso productivo, como operaciones y transportes innecesarios, el porqué de las demoras, tiempo de operación, distancias recorridas, etc., con lo que hacen más fácil la tarea de analizar la información con el fin de proponer mejoras de solución que aumenten la productividad y eficiencia a medida que se disminuyen costos, desperdicios de materiales, y tiempos improductivos, así como también fatigas en algunos empleados por sobrecargos y holguras en otros, de manera que la distribución del trabajo también sea equilibrada. Estudio del trabajo industrial Página 86 12.6 Aplicación de la Técnica para la Situación Propuesta Al proponer una alternativa de solución para realizar mejoras tanto en los procesos de producción como en la distribución de la planta se realizaron también los diagramas de procesos para que sirvan de respaldo a manera de diferenciar entre la situación actual y la situación propuesta, por medio de la reducción de tiempos, movimientos y operaciones. En la elaboración de este proyecto se midieron los tiempos, y mediante los diagramas analizamos como se pueden mejorar. Entonces los diagramas de la situación propuesta deben cambiar mostrando las mejoras que se realizarían. 12.7 Análisis del Beneficio del Nuevo Método Aunque se reconoce que la posición de la empresa es muy buena en tanto inversión y ganancias, pero haciendo el análisis la empresa tendría mas crecimiento. Al implementar la solución propuesta la empresa CL S.A de C.V obtendría grandes beneficios tanto monetarios como de crecimiento empresarial debido al aumento de productividad que se tendría porque se reducirían los tiempos de fabricación de los productos como los desperdicios de materiales. Asimismo el ambiente laboral mejoraría con la nueva distribución de la planta debido a que estará más organizado, ordenado y limpio lo que aumentaría la satisfacción de los empleados. Al realizar la propuesta obtendrían también mayor competitividad en el mercado debido a que por la reducción en el proceso de fabricación los pedidos serian entregados a tiempo o con anterioridad. Estudio del trabajo industrial Página 87 Cronograma de Actividades FEBRERO Actividad a Realizar\Semanas 1° 2° 3° MARZO 4° 1° 2° Abril 3° 4° 1° 2° 3° Búsqueda de la empresa Selección de la empresa Primer Visita Técnica Documentación Entrega del primera etapa Planificación de recolección de Información Segunda Visita Técnica Tercera visita Ordenamiento de la Información Desarrollo del Informe escrito Desarrollo de diagramas Elaboración de informe Entrega De la Segunda etapa Elaboración de la tercera entrega Revisión del informe Diseño de Diagramas propuestos Entrega de Tercera etapa Estudio del trabajo industrial Página 88 4° Conclusiones y Recomendaciones. La empresa CL ha tenido un crecimiento considerable en los últimos 10 años ya que su producción ha aumentado de manera considerable, y la demanda de su producto ha crecido también en los diferentes mercados donde están involucrados, ya que su mercado es bastante amplio no solo a nivel nacional sino también a nivel de Centroamérica tienen buena demanda de su producto. Se han encontrado algunas problemáticas durante las visitas que se realizaron en su proceso de transporte de la producción de un lugar a otro, así como también una mala distribución de planta que genera pérdidas de tiempos en todos los procesos que conllevan el producto. Con este análisis la empresa CL podrá tener buenos argumentos para visualizar una reorganización de las instalaciones, contando con el apoyo de la gerencia y de los mismos operarios, que al principio pueden dar muestras de resistencia al cambio, pero que sin embargo se debe exponer de la necesidad de estos cambios y de los beneficios que conlleva. Se recomienda a la gerencia el realizar el tiempo necesario para poder explicar a sus operarios la importancia de estos posibles cambios y los beneficios en las funciones de los procesos. Además de observar y analizar cada uno de las aéreas de trabajo, para dar continuidad a la propuesta realizada en este trabajo de estudio de métodos y tiempos. Estudio del trabajo industrial Página 89 Glosario técnico Capacitación: Técnica utilizada para enseñar a alguna persona una actividad determinada mediante la exposición de temas. Clasificación Industrial Internacional Uniforme: Tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. Calcetín: Es una prenda para el pie, diseñada con el fin de calentarlo, absorber su sudor, protegerlo de suciedad y rasguños y aliviar el frotamiento con el calzado Estudio del trabajo: Es el examen sistemático de los métodos para realizas actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento. Estudio de método: Es el examen crítico y sistemático de las formas en que se realiza una actividad o trabajo, buscando medio más sencillos y eficaces de idear nuevos métodos para reducir costos. Estudio de tiempo: Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado el llevar a cabo una tarea u operación. Higiene industrial conforma un conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensiónales, que provienen, del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. Nailon: Es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas, Fibra textil sintética que se emplea en la fabricación de géneros de punto y tejidos diversos: Poliéster:Materia plástica que se obtiene por condensación de poliácidos con polialcoholes o glicoles y que se usa en la fabricación de pinturas ,fibras textiles, etc.: Estudio del trabajo industrial Página 90 Elástico: Tejido, cinta o cordón de goma, especialmente el que se coloca en algunas prendas de vestir para que se ajusten o den de sí: Cuello de botella:Es un fenómeno en donde el rendimiento o capacidad de un sistema completo es severamente limitado. Golilla: Desperdicio de calcetín. Flujo: es la acción y efecto de fluir, es decir de recorrer y realizar movimientos de diferentes parámetros que van de un punto a otro. Problemática: es un conjunto de problemas pertenecientes a una actividad determinada. Producción: Crear bienes o servicios con valor económico. Producto: Objeto resultado de un proceso de fabricación con el cual se pretende obtener utilidades. Sociedad Anónima de Capital Variable: Las Sociedades de Capital Variable son aquellas en las que el capital social es susceptible de aumento, por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios, y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, sin modificar la escritura constitutiva. Diagrama de curso de proceso: Representación grafica de todas las operaciones, transportes, inspecciones, retrasos y almacenamientos que ocurren durante un proceso o método. El diagrama incluye la información considerable deseada para el análisis, así como el tiempo requerido y la distancia a mover. Diagrama de flujo: Representación grafica que indica como “fluye” o circula un producto, o se desarrolla un fenómeno, a través de un sistema o una serie de sistemas operativos. Se le llama también “organigrama” por la analogía con la hidráulica. Diagrama de operaciones de proceso: Representación grafica de una actividad que indica todas las operaciones, inspecciones, tolerancias y materiales que han de utilizarse en un proceso de fabricación. Diagrama de proceso: Representación grafica de un proceso de fabricación o manufactura. Estudio del trabajo industrial Página 91 Bibliografía Fuentes de consulta físicos: Estudio del Trabajo. Ingeniería de Métodos. Roberto García Criollo. Ingeniería Industrial. Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo. Niebel - Freivalds Sitios web visitados: http://www.digestyc.gob.sv/DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Int er.htm http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/class/isic.htm Estudio del trabajo industrial Página 92 Anexos Área de Máquinas Área de Máquinas Estudio del trabajo industrial Página 93 Producto puntera de niña Operación en Área de remallado Estudio del trabajo industrial Página 94 Operación en Área de remallado Remallado Estudio del trabajo industrial Página 95 Empaquetado Estudio del trabajo industrial Página 96 Planchado Área de maquinas Mono cilíndricas Estudio del trabajo industrial Página 97