I UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Tema: Diseño de un Sistema KANBAN basado en la filosofía JIT para optimizar la atención al cliente en la empresa Express en Esmeraldas, 2010. TESIS DE GRADO PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL AUTOR: JOHN BELARMINO ESPINEL MACÍAS DIRECTOR DE TESIS: MBA. JORGE VITERI QUITO – ECUADOR JUNIO 2011 II DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Yo John Belarmino Espinel Macías, con C.I 080251860-5 declaro que el presente trabajo es de mi exclusiva autoría y que todos los datos obtenidos en este estudio son reales y pueden ser verificados en la Empresa Express en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. John Belarmino Espinel Macías Quito, Febrero - 2011 III Esmeraldas, 28 de Febrero del 2011 Señor Ingeniero Jorge Viteri DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL Por medio de la presente, certifico que la tesis del estudiante: JOHN BELARMINO ESPINEL MACIAS, portador de la cédula de ciudadanía # 080251860-5, titulada: “DISEÑO DE UN SISTEMA KANBAN BASADO EN LA FILOSOFÍA JIT PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA EMPRESA EXPRESS EN ESMERALDAS”, se ha venido desarrollando en la Empresa antes mencionada, desde el mes de Junio del 2010 hasta el mes de Diciembre del 2010. Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos. Atentamente, Ing. Jhong Espinel Párraga Gerente Proprietário de EXPRESS Cel.: 098-218-822 / 095-103 619 Telef.: 06- 2 727 099 AGRADECIMIENTO A DIOS todopoderoso por ser mi creador, el motor de mi vida, por haberme dado la sabiduría y el entendimiento para poder llegar al final de mi carrera, por darme las fuerzas y por no haber dejado que me rinda aún en momentos difíciles, gracias por iluminarme cada día para salir adelante, porque todo lo que tengo, lo que puedo y lo que recibo es regalo que él me ha dado. A mi padre JHONG ESPINEL PARRAGA, mil gracias por su apoyo incondicional que me brindo a lo largo de mi carrera, por todos los sacrificios que hizo para que yo pudiera llegar hasta este logro, que definitivamente no hubiese podido hacerse realidad sin la ayuda de él. A mi madre VENILDA MACIAS CEDEÑO, por su apoyo, paciencia y por toda la ayuda que me brindo para salir adelante gracias por ayudarme a ser una persona mejor cada día. Al PADRE SILVINO MINA, mil gracias por el apoyo incondicional que me brindo por todos los sacrificios que hizo para poder ayudarme para que yo pudiera culminar mi carrera. A mis tíos el Sr. AQUILINO ZAMBRANO y la Sra. TERESA MACÍAS por el apoyo, que me han brindado a lo largo de mi vida por sus consejos y muchas enseñanzas aprendidas. VI A mi abuelita ANITA PARRAGA, por enseñarme que en esta vida no hay límites que lo que me proponga lo podre lograr y solo depende de mí. A mi suegro el SR. RUBEN SAAVEDRA TELLO gracias por su apoyo y por sus sabios consejos y enseñanzas aprendidas. A mi novia KAREN SAAVEDRA VALVERDE, quien ha sido mi amiga y mi compañera durante estos tres últimos años, gracias por todo tu amor, cariño, consejos, paciencia y comprensión aún en los momentos más difíciles. A mis verdaderos amigos de toda la vida Cristhian Bernal, Cristhian Sánchez, Jean Carlos Lovato, Hernán Zambrano, Efraín Mendoza, porque gracias a sus consejos, ayuda, apoyo y compresión me alentaron a lograr esta hermosa realidad. Al Ingeniero Jorge Viteri Moya Decano de la Facultad de Ingeniería y Director de mi Tésis, al Ing. Edgar Toapanta quien me ayudo a corregir la tesis mil gracias por sus consejos, paciencia, asesoría que me han servido para poder culminar con éxito este trabajo. A mis maestros que participaron en mi desarrollo profesional durante mi carrera, sin su ayuda y conocimientos no estaría en donde me encuentro ahora. A la Universidad Tecnológica Equinoccial y a la Facultad de Ingeniería, por haberme dado la oportunidad de estudiar está carrera, el cual me ha aportado grandes beneficios tanto en mi vida personal como profesional. VII DEDICATORIA Dedico la presente tesis primero a Dios por darme la oportunidad de existir, por haberme permitido llegar hasta este punto con vida y salud, a mis hijos Francesco, Anita y Giuliana, quienes han sido la razón de seguir viviendo, la fuente de inspiración y la motivación para poder superarme cada día más en la vida, a mis padres a quienes le debo todo en esta vida, les agradezco el cariño, la comprensión, la paciencia y el apoyo que me brindaron siempre para poder culminar mi carrera profesional, y a mi novia Karen Saavedra por su cariño y comprensión. VIII ÍNDICE GENERAL Pág. CARÁTULA…………………………………………………………………………....II DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD………………………………………....III CARTA DEL DIRECTOR DE TÉSIS………………………………………………....IV CERTIFICADO DE LA EMPRESA EXPRESS……………………………………….V AGRADECIMIENTO………………………………………………………………….VI DEDICATORIA……………………………………………………………………...VIII ÍNDICE GENERAL……………………………………………………………………IX ÍNDICE DE CONTENIDOS……………………………………………………………X ÍNDICE DE CUADROS…………………………………………………………….XVII ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………………...XVII ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………………XVII ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………………...XVIII ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS ………………………………………………………..XX ÍNDICE DE DIAGRAMAS………………………………………………………….XXI LISTADO DE ANEXOS……………………………………………………………XXII RESUMEN…………………………………………………………………………XXIII SUMMARY………………………………………………………………………...XXIV IX ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. CAPÍTULO I 1.1 La Empresa……………………………………………………………….1 1.2 Tamaño y Ubicación de la Empresa……………………………………...4 1.3 El Problema……………………………….………………………………5 1.3.1 Descripción del Problema………………………………………...5 1.4 Alcance del trabajo………………………………………………………. 5 1.5 Objeto de Estudio………………………………………………………… 6 1.6 Objetivo General del Estudio…………………………………………….. 6 1.7 Objetivos Específicos…………………………………………………….. 7 1.8 Justificación……………………………………………………………... 7 1.9 Hipótesis…………………………………………………………………. 8 1.10 Variables………………………………………………………….. 8 1.10.1 Variable Independiente……………………………………………8 1.10.2 Variable Dependiente…………………………………………...... 8 1.11 Metodología………………………………………………….…. 8 1.11.1 Diseño y Tipo de Investigación……………………………………8 1.11.2 Métodos de Investigación………………………………………… 9 1.11.2.1 Método de Análisis……………………………………… 9 1.11.2.2 Método de Síntesis……………………………………… 9 1.11.2.3 Método Deductivo…………………………………………9 1.11.2.4 Método de Observación Científica……………………… 10 X 1.11.3 Técnicas de Investigación…………………………………………10 1.11.4 Revisión de Literatura……………………………………………. 10 1.11.5 Revisión de Internet……………………………………………….10 1.11.6 Entrevistas…………………………………………………………10 CAPÍTULO II 2. MARCO TEÓRICO…………………………..............……………………… 12 2.1 Los 7 desperdicios básicos del Lean Manufacturing……………………...12 2.1.1 Sobre – Producción………………………………………………..12 2.1.2 Tiempo de Espera………………………………………………….13 2.1.3 Transporte………………………………………………………….13 2.1.4 Proceso Inadecuado o Sobre Procesamiento…………………........13 2.1.5 Inventario Innecesario……………………………………………..14 2.1.6 Movimientos Innecesarios…………………………………………14 2.1.7 Defectos de Calidad…………….………………………………… 14 2.2 El Justo a Tiempo........................................................................................15 2.2.1 Los 7 elementos de la Filosofía Justo a Tiempo…………………..17 2.2.2 ¿Qué significa Justo a Tiempo?.....……………………………….. 17 2.2.3 Beneficios del Justo a Tiempo….…...……………………………. 18 2.3 Kanban……...…………………………………….…………….………… 19 2.3.1 Origen del Kanban………………………………………………... 19 2.3.2 Propiedades del kanban……………………………………………21 2.3.3 El Sistema Kanban……………………………………………....... 22 2.3.4 Ventajas del kanban……………………………….……………… 23 XI 2.3.5 Desventajas del kanban…………………………………………… 24 2.3.6 Funciones del kanban……………………………………………. 24 2.3.6.1 Control de la producción…………………………………...... 25 2.3.6.2 Mejora de los Procesos………………………………………. 25 2.3.6.3 Movimiento del material…………………………………….. 25 2.3.7 La Nivelación de la Producción……………………………...…… 27 2.3.8 La Estandarización de las Tareas……………………………........ 28 2.3.9 La Reducción del Tiempo de Preparación……………………...... 29 2.3.10 Procesos Subsecuentes y Precedentes……………………………. 30 2.3.11 Información necesaria en una tarjeta kanban...…………………… 31 2.3.12 Tipos de Kánbanes……………………………………………....... 32 2.3.12.1 Kanban de Retiro………………………..…………………32 2.3.12.2 Kanban de Producción……………………………………. 34 2.3.12.3 Kanban de Emergencia……………………………….........37 2.3.12.4 Kanban de Orden de Trabajo………………………………38 2.3.13 Implementación del kanban………………………………………. 38 2.3.14 Reglas del Kanban…………………………………………………40 2.3.15 Planeación de Materiales del Kanban…………………………….. 43 2.3.16 Punto de Reorden…………………………………………………. 44 2.3.17 Inventario de Seguridad………………………………………....... 44 2.3.18 Ejemplo del Cálculo del Kanban………………………………….. 45 2.3.19 Sistemas de Órdenes de Trabajo………………………………….. 46 2.4 Pull System…………….………………………………………………… 46 XII 2.4.1 Sistema Pull o Sistema de Jalón…………….…………………….. 46 2.4.2 Movimiento de los Materiales en la planta……………………….. 48 durante la Producción 2.4.3 Programación de materiales en un sistema Pull………………....... 49 CAPÍTULO III 3. DIAGNÓSTICO INICIAL………………………………..……………….…. 51 3.1 Situación Actual de la Empresa………………………………………….. 52 3.1.1 Servicios que ofrece la empresa………………………………....... 52 3.1.2 Logotipo de la empresa Express……………………………….......55 3.1.3 Organigrama de la empresa Express……………………………… 56 3.2 Capacidad Instalada de la Empresa…………………………………....... 57 3.3 Lay – Out actual de la empresa Express…………………………………. 62 3.4 Recursos………………………………………………………………….. 63 3.4.1 Recurso Humano…………………………………………………. 63 3.4.2 Recursos Materiales……………………………………………… 63 3.4.3 Recursos Financieros………………………………………….......63 3.5 Características del Producto (Gigantografías)...…………..……………. 64 3.6 Descripción del Proceso Productivo…………..…..…………………….. 65 3.6.1 Diseñar…………………………..……………………………....... 67 3.6.2 Elaborar la Orden de Trabajo……………………………………... 69 3.6.3 Abonar la Orden de trabajo en Caja...………………………….…. 69 3.6.4 Aprobar el diseño…………………………………………………. 70 XIII 3.6.5 Imprimir Lona o Vinilo……………………………………………72 3.6.6 Acabado (cortar, templar, pegar, decorar)…………………………75 3.6.7 Almacenar………………………………………………………… 76 3.6.8 Entrega al Cliente………………………………………………… 76 3.6.9 Cancelar la Orden de trabajo en Caja…………...…………………77 3.7 Identificación de los 7 Desperdicios Básicos……………………………..79 3.7.1 Análisis del diagrama de Pareto…………………………………...88 3.7.2 Análisis de los desperdicios Detectados………………………….. 89 CAPÍTULO IV 4. DISEÑO KANBAN……………………………………………………......... 90 4.1 Análisis de la demanda…………………………………………………… 90 4.1.1 Análisis de la demanda del 2009…………………………...…….. 91 4.1.2 Análisis de la demanda del 2010…………………………...…….. 94 4.1.3 Comparación de la demanda 2009 vs. 2010............…………........ 97 4.1.4 Análisis de la demanda máxima y la demanda moda del 2009……99 4.1.5 Análisis de la demanda máxima y la demanda moda del 2010….. 100 4.2 Tarjetas kanban…………………………………………………………. 102 4.2.1 Tarjetas kanbans para las campañas con demanda máxima….….. 103 4.2.2 Tarjetas kanbans para las campañas con demanda moda….….…. 107 4.2.3 Tarjetas kanbans para la demanda normal máxima….……………109 4.2.4 Tarjetas kanbans para la demanda normal moda……………….…111 4.3 Punto de Reorden……………………………………..…………………. 114 XIV 4.3.1 Punto de Reorden para las campañas con demanda máxima......... 114 4.3.2 Punto de Reorden para las campañas con demanda moda………..115 4.3.3 Punto de Reorden con demanda máxima…………………………116 4.3.4 Punto de Reorden con demanda moda..…………………………..116 4.4 Tablero kanban…………………………………………………………..117 4.5 Contenedores……………………………………………………..............119 4.6 Descripción del Flujo de Proceso con Kanban…………………………..121 4.7 Diagrama de flujo del proceso con kanban………..……………………..123 4.8 Lay – Out de redistribución con el flujo kanban…….……………..……125 CAPÍTULO V 5. SIMULACIÓN KANBAN……………………………………………..…… 127 5.1 Juego de simulación kanban……………………….………………….... 127 5.2 Indicadores que se utilizaron en la simulación kanban………………… 127 5.2.1 Capacidad diaria………………………………………………….128 5.2.2 Inventario máximo………………………………………………. 128 5.2.3 Punto de reorden………………………………………………….129 5.2.4 Inventario Inicial………………………………………………….130 5.2.5 Número de días laborados en un mes…………………………… 131 5.2.6 Ventas diarias…………………………………………………….132 5.2.7 Producción diaria…………………………………………………134 5.2.8 Sobreproducción………………………………………………….135 5.2.9 Exceso…………………………………………………………….136 XV 5.2.10 Inventario negativo……………………………………………… 137 5.2.11 Producir…………………………………………………………. 138 5.3 Ejemplo de la simulación kanban con el producto…………………….. 139 marco de 2,00mt x 1,50mt con demanda campaña máxima. CAPÍTULO VI Conclusiones……………………………………………………………............... 141 Recomendaciones…………………………………………………………………142 Bibliografía………………………………………………………………………..144 Anexos……………………………………………………………………….........146 XVI ÍNDICE DE CUADROS Cuadro Pág. 3.1 Inversión de Express…………………………………………………………………..63 ÍNDICE DE FIGURAS Figura Pág. 2.1 Flujo de Procesos Subsecuentes y Precedentes……………………………….............31 2.2 Kanban de Retiro………………………………………………………………...........33 2.3 Kanban de Retirada…………………………………………………………………... 33 2.4 Kanban de Producción………………………………………………………………...34 2.5 Kanban de Emergencia y Kanban de Orden de Trabajo………………………………37 ÍNDICE DE TABLAS Tabla Pág. 2.1 Ventajas del Sistema Kanban…………………………………………………............23 3.1 Capacidad Instalada en el Área de Diseño…………………………………………… 57 3.2 Capacidad Instalada en el Área de Impresión y Plotteo………………………………58 3.3 Capacidad Instalada en el Área de Copias e Impresiones a Color…………………… 59 3.4 Capacidad Instalada en el Área de Copias e Impresiones en Negro…………………..59 3.5 Capacidad Instalada en el Área de Planos…………………………………………….60 3.6 Capacidad Instalada en el Área de Gigantografías……………………………………60 3.7 Capacidad Instalada en el Área de Rotulación………………………………..............61 XVII 3.8 Capacidad Instalada en el Área de Acabados…………………………………………61 3.9 Materias Primas Primarias……………………………………………………............64 3.10 Materias Primas Secundarias………………………………………………………...65 3.11 Formato de identificación de los 7 desperdicios básicos actuales…………………...80 3.12 Productividad vs. Desperdicio Actual……………………………………….............85 3.13 Actividades vs. Desperdicio…………………………………………………………86 3.14 Priorización de desperdicios detectados……………………………………………..87 4.1 Productos que ofreció la empresa express para las campañas………………………...90 4.2 Productos que ofrece la empresa express actualmente………………………………..91 4.3 Demanda 2009 vs 2010 de marcos…...…………………………………………….. 101 4.4 Formato de identificación de los 7 desperdicios básicos con Kanban………………..118 4.5 Productividad vs. Desperdicio con Kanban………………………………………… 121 4.6 Actividades vs. Desperdicio con Kanban…………………………………………….121 4.7 Priorización de desperdicios con Kanban…………………………………………….122 4.8 Análisis Costo / Beneficio…………………………………………………………... 124 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico Pág. 2.1 Sistema Kanban……………………………………………………………………….22 2.2 Sistema Kanban con una sola Tarjeta…………………………………………………26 2.3 Secuencia ordinal de varias clases de kánbanes………………………………………36 2.4 Sistema Cliente / Proveedor en modo Pull……………………………………………47 3.1 Relación Problema – Solución………………………………………………………51 3.2 Logotipo de la empresa Express………………………………………………………55 XVIII 3.3 Organigrama Estructural de la Empresa Express………………………………......... 56 3.4 Lay Out de Distribución actual de las áreas de producción……………………...........62 3.5 Productividad vs. Desperdicio………………………………………………………... 86 3.6 Diagrama de Pareto – 7 Desperdicios…………………………………………………87 4.1 Análisis de la Demanda 2009 Productos vs. Meses………………………….............. 91 4.2 Análisis de la Demanda 2009 Producción vs. Meses…………………………............ 92 4.3 Análisis de la Demanda de Productos 2009..…………………………........................ 93 4.4 Análisis de la Demanda 2010 Productos vs. Meses………………………….............. 94 4.5 Análisis de la Demanda 2010 Producción vs. Meses………………………………… 95 4.6 Análisis de la Demanda de Productos 2010…………………………………….......... 96 4.7 Comparación demanda 2009 vs demanda 2010……………………………………… 97 4.8 Comparación de productos con mayor demanda 2009 vs. 2010……………………. 98 4.9 Demandas mensuales máxima y moda 2009………………………………………… 99 4.10 Demandas mensuales máxima y moda 2010………………………………………..100 4.11 Tarjeta kanban de Producción……………………………………………………….102 4.12 Tarjeta kanban de Retiro…...………………………………………………………..103 4.13 Tablero kanban de producción………………………………………………………118 4.14 Tarjeta kanban y casillero……………………………………………………………118 4.15 Rack para Abastecimiento de Marcos A0 y de 2,00mt x 1,50mt…………………... 120 4.16 Lay – Out redistribución de áreas de producción - flujo kanban……………………124 5.1 Capacidad diaria de la simulación kanban……………………………………………128 5.2 Inventario máximo de la simulación kanban………………………………………….129 5.3 Punto de reorden de la simulación kanban……………………………………………130 5.4 Inventario Inicial de la simulación kanban…………………………………………....131 XIX 5.5 Número de días laborados en un mes…………………………………………………131 5.6 Fórmula para simular ventas aleatorias……………………………………………….132 5.7 Ventas aleatorias simuladas en un mes de trabajo……………………………………133 5.8 Ventas diarias simuladas en un mes de trabajo……………………………………….134 5.9 Cantidad a producirse en un día de trabajo………………………………………….. 134 5.10 Sobreproducción en un día de trabajo……………………………………………….135 5.11 Fórmula de sobreproducción……………………………………………………….. 136 5.12 Exceso en la simulación kanban……………………………………………………. 137 5.13 Inventario negativo en la simulación kanban………………………………………..138 5.14 Producir en base al punto de reorden en la simulación kanban……………………..139 5.15 Simulación kanban con la demanda máxima en campañas………………………….140 ÍNDICE DE FOTOS Foto Pág. 1.1 Empresa Express……………………………………………………………………… 4 3.1 Gigantografía Templada en Marco de Hierro…………………………………........... 65 3.2 Diseñador……………………………………………………………………….......... 67 3.3 Elaboración de la Orden de Trabajo…………………………………………………..68 3.4 Formato de la Orden de Trabajo………………………………………………………68 3.5 Abono de la Orden de Trabajo…………………………………………………..........69 3.6 Aprobación del Diseño…………………………………………………………..........70 3.7 Impresión en Plotter Infinity (720dpi x720dpi) de 2,50mt de ancho…………………71 3.8 Impresión en Plotter Roland (1400dpi x1400dpi) de 1,60mt de ancho……………….71 3.9 Plotter de Corte Roland de 1,22mt de ancho………………………………………... 72 XX 3.10 Corte de Vinil Adhesivo…………………………………………………………….. 73 3.11 Templado de lona en marco de hierro………………………………………………. 73 3.12 Soldando estructura de hierro……………………………………………………….. 74 3.13 Decorando discoteca Diamond Beach con vinil adhesivo marca 3M………………. 74 3.14 Almacenaje de Producto Terminado………………………………………………... 75 3.15 Entrega de producto terminado al Cliente…………………………………………... 76 3.16 Cancelación de la Orden de Trabajo………………………………………………… 77 3.17 Copias de la Orden de Trabajo……………………………………………………… 78 ÍNDICE DE DIAGRAMAS Diagrama Pág. 2.1 Programa de fabricación y flujo de materiales en un sistema………………………... 50 tractivo o de jalón 3.1 Diagrama de Flujo de Proceso de la Situación Actual para………………………….. 66 la Elaboración de Marcos y Vallas. XXI LISTADO DE ANEXOS. ANEXO 1. Marco con lona impresa y templada A0 (lado frontal). ANEXO 2. Marco con lona impresa y templada A0 (lado posterior). ANEXO 3. Marco con lona impresa y templada 6,00mt x 3,00mt. ANEXO 4. Valla 2,44mt x 1,22 mt. ANEXO 5. Valla 2,44mt x 1,22 mt completa. ANEXO 6. Máquina de impresión Infinity de 2,50mt de ancho. ANEXO 7. Impresión en Infinity. ANEXO 8. Área de rotulación. ANEXO 9. Valla 4,00mt x 4,00mt Secret (Tonsupa) ANEXO 10. Valla luminosa de 4,00mt x 3,00mt Diamond Beach (Tonsupa). XXII RESUMEN El presente trabajo se desarrollo en una empresa dedicada a la publicidad impresa, en la ciudad de Esmeraldas, conocida como Express. La razón de esta tesis fue para optimizar la atención al cliente, con el propósito de poder entregar los trabajos a tiempo, captar mayor clientela y reducir los desperdicios que actualmente existen en todas las áreas de la empresa. Además de esto la empresa pidió que se reorganice un nuevo Lay – Out para poder mejorar el sistema de abastecimiento y poder controlar los procesos ya que actualmente existen fugas tanto de materia prima como de productos terminados en las diferentes áreas de trabajo de la misma. Al inicio del estudio se comenzó por analizar todo el flujo del proceso productivo como fueron: los recorridos que realizan los operadores día a día, las actividades que realizan los operadores, diseñadores para poder entregar los productos a tiempo, las distancias que existe de un área a otra y los tiempos de fabricación y de recorrido. Después de haber analizado el proceso productivo de la empresa Express, se utilizo la herramienta “los 7 desperdicios básicos del Lean Manufacturing” para poder identificar los desperdicios de cada una de las áreas de producción, una vez identificados los desperdicios se procedió a ponderarlos de acuerdo al tipo de desperdicio y de acuerdo al diagrama de Pareto se pudo determinar la ocurrencia de cada uno de los desperdicios, con esto se logro determinar cuál o cuáles son los desperdicios que más afectan al proceso y a la vez a que áreas son las que más afectan estos desperdicios. Una vez identificados los desperdicios se diseño el nuevo Lay – Out de la empresa, se diseño el Kanban con su respectivo procedimiento de trabajo, con el kanban se podrá reducir los desperdicios en todas las actividades del flujo de proceso de producción. XXIII SUMMARY The present I work himself development at a company dedicated to the publicity printed, at Esmeraldas's city, known like Express. The reason of this thesis went in order to optimize the attention to the customer, in order to be able to give up the works on time, to perceive older customers and reducing the wastes that at present exist in the company's all the areas. Besides this the company requested that a new Lay be reorganized – I eat Out to be able to improve the system of supply and to be able to control processes since at present the leaks exist so much of raw material of products finished in the same different working spaces. It was started by to the start of the study examining all of the flow of the productive process as they went: The journeys that the operators accomplish day by day, the activities that the operators, designers to be able to deliver products on time, the existing distances of an area accomplish another one and the times of manufacture and of journey. After having examined the company's productive process Expresses, himself I utilize the tool the 7 basic wastes of the Lean Manufacturing to be able to identify the wastes out of every an one belonging to the areas of production, once the wastes were identified it was proceeded to pondering them according to the kind of waste and according to Pareto's diagram the funny remark out of every one of wastes could be determined, with this himself I manage to determine which one or which ones are wastes what else they affect the process and at the same time to that they are areas them what else they affect these wastes. Once the wastes were identified himself I design the new Lay – Out of the company, himself I design the Kanban with his respective procedure of work, with the kanban in all the activities of the flow of process of production. XXIV CAPÍTULO I CAPÍTULO I 1.1 LA EMPRESA Express es una empresa dedicada a la rotulación, diseño e impresión digital y al servicio de impresión de planos, fue creada por un extrabajador de la Refinería de Esmeraldas de origen manaba, llamado Jorge Jhong Espinel Párraga, quien tuvo la excelente visión de invertir en esta clase de servicios en la ciudad de Esmeraldas ya que para ese entonces no había una empresa que ofreciera todo los servicios digitales en una sola, además de eso existía mucha demanda insatisfecha, para el año 2002 después de jubilarse de la Refinería de Esmeraldas a la que le había dedicado más de 20 años de su vida decidió invertir en máquinas copiadoras reconstruidas blanco y negro de marca Ricoh, con el objetivo principal de brindar un servicio de calidad a todos los esmeraldeños de la provincia, a inicios del año 2002 empezó brindando el servicio de copias blanco y negro en tamaños A4 y A3 para ese entonces solo contaba con 2 máquinas copiadoras blanco y negro marca Ricoh pero la calidad que tenían estas copias era superior a la de las otras copiadoras de la provincia, debido a que las máquinas estaban en perfecto estado de mantenimiento a pesar de que eran reconstruidas, la atención al cliente era eficiente, el precio era el mismo en ese tiempo que el de las otras copiadoras a $0,02, el lugar de trabajo era amplio y tenía una gran ventaja competitiva que era el local, era propio y por lo tanto se evitaba el costo mensual de pagar arriendo. Con el pasar de los meses Express que para ese tiempo se llamaba Compucentro Esmeraldas fue ganando clientela, las instituciones públicas como el IESS, el BIENESTAR SOCIAL, entre otros mandaban a sacar todas sus copias debido a que la calidad de la copia era muy buena las copias salían totalmente nítidas tanto o mejor que como la original. 1 Para el año 2003 la demanda de copias creció impresionantemente tanto que se vio obligado a invertir en 2 máquinas copiadoras Ricoh blanco y negro y a más de eso en una copiadora a color, todas totalmente reconstruidas pero en perfecto estado. Ya en un año había diversificado sus servicios además de sacar copias blanco y negro ya sacaba copias a color, la calidad de la copia a color era tan buena y tan nítida que todas las personas querían sacar las copias de sus cédulas, fotos, etc, en Express. El dueño se pudo dar cuenta que mientras más servicios ofertaba mayor acogida de clientela tenia siempre y cuando no perdiera la calidad tanto en las copias como en la atención; estos a su vez le exigían que invirtiera en otros servicios que no habían en ese tiempo en la ciudad de Esmeraldas como era el de los plotteos de planos, todos los ingenieros, arquitectos, topógrafos, tenían que irse a Quito o a Guayaquil a imprimir sus planos, entonces ya para finales del 2003 decidió invertir en un plotter HP para imprimir planos a color y blanco y negro además de eso también podía imprimir fotos en formato grande y en papel fotográfico, con tintas a base de agua. Ya para el año 2005 adquirió un maquina copiadora de planos blanco y negro marca Océ con sistema de impresión a base de tóner este fue uno de los servicios que mas llamo la atención de las personas en la ciudad de Esmeraldas ya que los estudiantes ya no tenían que hacer los carteles para exponer a mano si no en la computadora para luego ser impreso en un tamaño bien grande como por ejemplo de 120cm x 85cm, con este servicio nuevo la empresa capto mayor clientela y por ende se posiciono en el mercado como líder único y absoluto en brindar esta clase de servicios. Ya para el año 2007 adquirió otra máquina marca Océ impresora, copiadora y escáner de planos a color, con sistema de tintas a base de agua, con esta nueva inversión por primera vez se brindo el servicio de escaneo de planos y copias a colores de planos, para el 2008 la empresa 2 compro una maquina Xerox DocuColor 252 para ofrecer el servicio de impresión digital a color en distintos formatos, papeles y hasta gramajes de 300, en el mismo año la empresa invirtió en un plotter de gigantografías a base de solvente con esto se abrió el mercado de rotulación en la ciudad de Esmeraldas. Como se puede ver la empresa creció en un mediano plazo pero actualmente tiene serios problemas tanto en atención al cliente, procesos de producción como económicos, además de eso la empresa por ser una de las primeras en ofrecer estos servicios ha tenido una amplia cartera de clientes, que a su vez no cuenta con un sistema de envío a domicilio y a pesar de eso tampoco cuenta con un control de producción, no tiene un orden en los procesos de producción por lo que muchas veces no se cumple con los tiempos de entrega, los clientes se quejan ya que en su mayoría no pueden ser atendidos además de eso la empresa no tiene suficiente mano de obra para poder satisfacer la demanda insatisfecha que actualmente tiene por eso y por muchos problemas más la demanda ha bajado y por ende el nivel de endeudamiento ha subido. Lo que se quiere hacer es diseñar un sistema KANBAN en los procesos de producción basado en la filosofía del Justo a Tiempo con el fin de optimizar la atención a los clientes y por ende poder incrementar la productividad en los procesos productivos, de la empresa a la vez reduciendo el nivel de endeudamiento que actualmente posee la empresa. 3 FOTO 1.1: EMPRESA EXPRESS. FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 1.2 Tamaño y Ubicación de la Empresa. Express está ubicada en el sector centro de la ciudad de Esmeraldas, su dirección exacta es en la calle Sucre #721 entre Piedrahita y Manuela Cañizares, como referencia se podría decir que queda frente al “Susan Shopping” el cuál es un almacén dedicado a la venta de ropas y calzado deportivos. Actualmente cuenta con un área total de trabajo de aproximadamente 315 metros cuadrados, en los cuales se producen y ofrecen diferentes servicios y/o productos. 4 1.3 El Problema. A pesar de la gran capacidad instalada con la que cuenta la empresa “Express”, actualmente tiene problemas al momento de entregar los productos, más aun cuando son lotes de gran volumen, uno de los principales problemas es que no se entregan a tiempo los productos. Actualmente existen problemas de calidad, cuellos de botella y problemas de capacidad que obstaculizan el flujo ágil de las operaciones. 1.3.1 Descripción del Problema. Como punto de partida para poder diseñar el sistema kanban se ha establecido el problema detallándolo a continuación: • Falta de organización y distribución en la planta. En la empresa Express a lo largo de su crecimiento productivo no se han diseñado sistemas de distribución de áreas de acuerdo a funciones o de acuerdo a los productos que se ofrecen, a medida que los servicios se han ido diversificando han aparecido nuevos problemas, nuevos desperdicios, como resultados de esto en los procesos se presentan retrasos en las entregas de productos, además de esto no se ha hecho una correcta distribución de planta (Lay-Out), tampoco se han establecido nuevos métodos de trabajo en cada una de las áreas, esto se da como producto de una mala organización y una mala distribución de planta. 1.4 Alcance del Trabajo. El alcance que tiene este estudio es el de diseñar un sistema KANBAN para optimizar la atención a los clientes, mejorar los procesos y las condiciones de trabajo de la empresa. 5 Para el desarrollo de este proyecto, se propondrá un diseño de un sistema Kanban basado en la filosofía JIT. En este proyecto se pretende desarrollar un modelo comparativo que de soporte a la aplicación de esta filosofía en el proceso productivo de la empresa Express; realizándolo en dos etapas, la primera haciendo un análisis general de su estado inicial sin la implantación de esta filosofía (diagnóstico y estado actual), y en la segunda etapa (diseño de un Sistema Kanban basado en la filosofía JIT), demostrando claramente las ventajas costo / beneficio de su implantación, además de realizar un sistema comparativo, poniendo en consideración los resultados de su etapa inicial y la propuesta. 1.5 Objeto de Estudio. El objeto de la implantación del sistema Kanban en la empresa Express es la de optimizar la atención al cliente, con el propósito de poder entregar los trabajos a tiempo, captar mayor clientela, reducir los desperdicios es decir todo lo que implique subutilización en el sistema tanto desde compras hasta producción con el fin de incrementar la productividad y por ende la utilidad de la empresa. 1.6 Objetivo General del Estudio. Diseñar un Sistema KANBAN basado en la filosofía JIT para optimizar la atención al cliente en la empresa Express en Esmeraldas, la cual ayudará a entregar los trabajos a tiempo eliminando todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes y aumentar el margen de utilidad. 6 1.7 Objetivos Específicos. • Analizar el proceso productivo de la empresa Express. • Identificar los diferentes tipos de desperdicios que existen en cada proceso de producción de la empresa Express. • Aplicar la metodología Kaizen para poder solventar las demandas tanto las de temporada alta como las de temporada normal de trabajo. • Realizar pruebas y simulaciones del sistema Kanban en la empresa Express con el propósito de poder comprobar que se van a reducir los desperdicios y las actividades que no agregan valor a los productos o servicios. 1.8 Justificación. Express actualmente tiene muchos problemas tanto en las entregas de productos como en los procesos de producción, día a día se pierden trabajos por los retrasos que existen al momento de entregar los productos. El propósito de este estudio es de llegar a comprobar que si se diseña un sistema kanban basado en la filosofía del justo a tiempo en la empresa express se podrá optimizar la atención al cliente y por ende entregar los trabajos a tiempo incrementando la productividad de la misma, reduciendo los tiempos de entrega y eliminando por completo los desperdicios que actualmente posee esta empresa. Con esta alternativa de solución se pretende brindar un servicio eficiente y de calidad en la provincia de Esmeraldas con el fin de dar confianza a los clientes. 7 1.9 Hipótesis. Si se implanta el sistema Kanban en la empresa Express, entonces se podrá optimizar la atención al cliente, aumentar la productividad y maximizar los ingresos. 1.10 Variables. Las variables que se van a utilizar en el presente estudio son las siguientes: 1.10.1 Variable Independiente. • La empresa Express en la ciudad de Esmeraldas. 1.10.2 Variable Dependiente. • El Sistema Kanban • El Justo a Tiempo. 1.11 Metodología. Para el presente estudio se van a utilizar los siguientes métodos: 1.11.1 Diseño y Tipo de Investigación. Este estudio posee un diseño práctico experimental el cual vamos a implantar el sistema Kanban en la empresa Express en la ciudad de Esmeraldas. Explorativo: Mediante este estudio vamos a poder establecer el diagnostico de la situación actual de la empresa es decir vamos a determinar todos los síntomas y efectos que ocurren en todos los procesos en Express. A la vez vamos a poder adquirir conocimientos a cerca de los procedimientos, procesos, tiempos de entrega y calidad de los productos. Descriptivo: A través de este estudio vamos a identificar las características del universo de la investigación, además señalaremos las formas de conducta y a establecer comportamientos concretos, 8 descubrir y asociar patrones de comportamiento de los consumidores tanto al consumidor final como a los canales de distribución a los cuales se les va a brindar el producto o servicio Predictivo: Una vez implementadas las herramientas del kanban se va a poder predecir los niveles de productividad y el rendimiento de la empresa. 1.11.2 Métodos de Investigación. Se utilizarán los siguientes métodos de investigación para la realización de esta investigación: 1.11.2.1 Método de Análisis. Con este método vamos a poder identificar cada uno de los procesos diferenciando el uno del otro, que van desde la elaboración del arte en el programa de computación hasta la entrega del producto final. También se analizarán los precios a canales de distribución y los diferentes materiales de rotulación como lonas, vinilos, tintas y maquinaria, su procedencia y calidad para el servicio de gigantografías. 1.11.2.2 Método de Síntesis. Se utilizará este método principalmente en la estructura del informe final y en la propuesta. 1.11.2.3 Método Deductivo. Se partirá de los conocimientos generales para buscar respuestas a los problemas comunes y optimizar los procesos para un mejor desarrollo. 9 1.11.2.4 Método de Observación Científica. A través de este método vamos a poder determinar los problemas que ocurren en cada una de las áreas de trabajo como son: la calidad de los productos, los tiempos de entrega, a más de visualizar los procesos de los plotters de impresión, las tintas y materiales que son utilizados en el mismo, los tipos de archivos y los programas utilizados para la realización de las artes en el proceso de diseño. 1.11.3 Técnicas de Investigación. Las Técnicas que se van a utilizar en el estudio son las siguientes: 1.11.4 Revisión de la Literatura. Para buscar la información más actualizada, revisaremos bibliografía tanto impresa como digital, en temas basados como en él kanban y en el “Justo a Tiempo”. 1.11.5 Revisión de Internet. Mediante las consultas por internet se pretende conocer más sobre el sistema Kanban y la filosofía JIT mediante los libros digitales que nos van a permitir aprender más del tema y conocer las experiencias que han tenido las empresas que han implementado este sistema. 1.11.6 Entrevistas. El investigador plantea preguntas en forma oral a un sujeto y anota la información obtenida, la entrevista puede ser individual, grupal, estructurada y no estructurada. Puede tener pocas o muchas preguntas, y se hace mediante el diálogo entre el entrevistador y la persona que proporciona la información. No tiene un tiempo fijo, dura el tiempo necesario para obtener la información deseada. La entrevista puede ser 10 estructurada cuando previamente se ha determinado de manera sistemática y organizada el orden de preguntas o no estructurada cuando a través del dialogo el encuestador obtiene la información deseada. 1 1 CARLOS MENENDEZ, Metodología, Capitulo 3, Pág. 198 11 CAPÍTULO II CAPÍTULO II 2.1 Los 7 desperdicios básicos del Lean Manufacturing. Para poder proceder a la elaboración de un sistema de gestión que pueda eliminar, o cuanto menos reducir al máximo, los desperdicios, será necesario conocer que actividades pueden considerarse como tales. Toyota las clasificó en siete tipos esenciales, los cuales de describen a continuación. 2 El JIT engloba en siete categorías distintas las diferentes formas de desperdicio que pueden presentarse en una empresa. En concreto podemos hablar de. 3 2.1.1 Sobre – Producción. Sin duda se trata del más peligroso de los desperdicios y, directa o indirectamente, el detonante de todos los demás. Aparece cuando el trabajo se adelanta con vistas casi siempre a evitar imprevistos o futuras urgencias. En estos casos el nivel de existencias aumenta, aparecen dobles manipulaciones, transportes innecesarios, necesidades de maquinaria superflua, etc. El desperdicio por sobreproducción también se origina por despiste a la hora de distinguir qué es lo que hay que hacer primero; los trabajadores parecen atareados porque realizan dobles o triples manipulaciones innecesarias; también las máquinas suelen parecer totalmente saturadas y al límite del colapso. Los procesos que no disponen de ningún sistema de freno son sin duda los más predispuestos a la sobreproducción. 4 2 Lean Management, Lluis Cuatrecasas, Cap. 6, pág. 111. Conceptos de organización industrial, Alejandro García, Ángel García, Cap. 12, pág. 252 4 Conceptos de organización industrial, Alejandro García, Ángel García, Cap. 12, pág. 252 3 12 2.1.2 Tiempo de Espera. Aunque debiera ser el más fácil de distinguir, en la vida real no siempre es así. Las esperas suelen ser disfrazadas por medio de desperdicio encubierto. El desperdicio por espera generalmente nace como desperdicio visible, pero la tendencia natural de toda persona a ocultar sus tiempos de ociosidad lo transforma rápidamente en desperdicio encubierto. Cuando se llega a esta situación, resulta muy difícil identificarlo y eliminarlo. 5 2.1.3 Transporte. Los transportes y las manipulaciones que éstos implican, son formas de desperdicio muy comunes en las empresas. Casi siempre se encuentran asociados a layouts erróneamente diseñados o a problemas de orden y limpieza. Todavía hoy en día no debería sorprendernos el descubrir que determinado producto recorre en fábrica unos cuantos kilómetros antes de estar acabado. 2.1.4 Proceso Inadecuado o Sobre Procesamiento. Se engloban en esta categoría todos aquellos desperdicios ocasionados por la propia transformación del producto. Operaciones innecesarias, malos métodos de trabajo, mala adaptación de las máquinas a la operación que realizan, observar cómo funciona una máquina, etc. Todo proceso en sí mismo constituye una fuente inagotable de desperdicio. 6 5 6 Conceptos de organización industrial, Alejandro García, Ángel García, Cap. 12, pág. 253 Conceptos de organización industrial, Alejandro García, Ángel García, Cap. 12, pág. 253 13 2.1.5 Inventario Innecesario. El exceso de existencias siempre incrementa el coste del producto. Requiere más manipulación, espacio, papeleo, gastos financieros, etc. Se dijo además que a medida que reduzcamos los niveles de existencias comenzarán a aflorar todos los problemas asociados a nuestro proceso (símil del mar de los stocks). Por esta razón, suele ser un buen comienzo atacar en primer lugar el desperdicio por existencias para que, poco a poco, vayan aflorando problemas que al ser resueltos reduzcan las otras formas de desperdicio. 7 2.1.6 Movimientos Innecesarios. El movimiento no tiene por qué ser siempre sinónimo de añadir valor. Es posible mover brazos y piernas, e incluso sudar mucho, sin haber realizado ninguna operación productiva. Buscar piezas o herramientas, desplazarse largas distancias para conseguir materiales o ejecutar operaciones innecesarias, son claros ejemplos de desperdicio por movimiento. 8 2.1.7 Defectos de Calidad. Los componentes o productos con defectos constituyen un desperdicio evidente ya que deben reprocesarse o tirarse, lo que supone la pérdida o repetición de actividades que aportaban valor al producto. Además pueden dar lugar a desajustes en la programación, tales como paros de líneas, esperas, etc.; asimismo, se habrá incurrido en nuevos desperdicios por la actividad desplegada para detectar el fallo. 7 8 Conceptos de organización industrial, Alejandro García, Ángel García, Cap. 12, pág. 253 Conceptos de organización industrial, Alejandro García, Ángel García, Cap. 12, pág. 253 14 Pero si el defecto se escapa al control y el producto defectuoso llega hasta el cliente, se incurre en los costes correspondientes a la reposición o reparación de dicho producto, sin contar con el desprestigio y la posible pérdida del cliente. Para evitar defectos y por tanto fallos de calidad, deberá proveerse de una organización del proceso que evite la producción con posibilidad de fallos. 9 2.2 El Justo a Tiempo. El concepto de justo a tiempo comenzó poco después de la segunda guerra mundial como el Sistema de Producción Toyota. Hasta finales de los años 70, el sistema estuvo restringido a la Toyota y a su familia de proveedores clave. A raíz de la segunda crisis mundial del petróleo en 1976 los japoneses empezaron a ver que su curva de crecimiento económico e industrial, que venía en ascenso desde hacía 25 años, comenzaba a resquebrajarse: además se dieron cuenta de que en el futuro se iban a presentar altibajos en la industria manufacturera, tal como sucedía en las naciones occidentales. Los dirigentes del mundo de los negocios comenzaron a buscar maneras de mejorar la flexibilidad de los procesos fabriles, y así descubrieron el sistema de la empresa Toyota. A partir de 1976, la modalidad JAT se ha ido difundiendo por las empresas manufactureras del Japón, pero todavía no predomina en toda la industria japonesa. Muchas compañías japonesas cometen los mismos errores en la implantación del JAT que cometen las empresas occidentales, y esto refuerza el argumento de que el JAT no 9 Lean Management, Lluis Cuatrecasas, Cap. 6, pág. 117. 15 es algo “japonés” en sí mismo, sino que consta de unos principios universales de fabricación que han sido bien administrados por algunos fabricantes japoneses. 10 Alrededor de 1980 algunos individuos en los Estados Unidos se reunieron para estudiar el porqué del gran éxito de las principales empresas japonesas (especialmente Toyota). En el primer estudio identificaron 14 puntos. Siete de ellos se referían a lo que se llamó “respeto por la gente”. Los siete restantes, de índole más técnica, tenían que ver con la “eliminación del desperdicio”. Reflexionando y debatiendo sobre estos 14 puntos, los reunieron bajo la denominación: “enfoque japonés para la productividad”. Luego estudiaron los 14 puntos en mayor detalle para determinar cuáles serían apropiados en el medio occidental y cuáles se podrían introducir en la industria occidental. En este análisis se acabó por señalar 7 de los 14 puntos como los más apropiados para el Occidente. Estos siete puntos componen los elementos esenciales que ahora se han llamado “justo a tiempo”. 11 La mayoría de estos conceptos supuestamente japoneses tuvieron su origen en los Estados Unidos. Esto hizo cambiar la denominación “enfoque japonés para la productividad” por la expresión “producción justo a tiempo”. No obstante se seguía haciendo hincapié en el Japón porque en ese momento era el único país que ofrecía ejemplos del JAT con buenos resultados. El occidente ha logrado ha logrado producir también buenos ejemplos de éxito con el JAT.12 El JAT comenzó a emplearse en los Estados Unidos, con la industria automotriz como catalizadora, por medio del Grupo de Acción de la Industria Automotriz (GAIA). Fuera 10 Justo a Tiempo, Edward J. Hay, Editorial Norma: Cap. 1, Pág. 12. Justo a Tiempo, Edward J. Hay, Editorial Norma: Cap. 1, Pág. 13. 12 Justo a Tiempo, Edward J. Hay, Editorial Norma: Cap. 1, Pág. 13. 11 16 de esta industria, las empresas norteamericanas más conocidas entre las primera que aplicaron el JAT son Omark Industries, Black and Decker y Hewlett-Packard. La filosofía JAT comenzó a filtrarse al Canadá y a Europa, especialmente por medio de divisiones de empresas norteamericanas, alrededor de 1982 a 1983, y aproximadamente en 1985 comenzó a aparecer en Centro y Suramérica, también por medio de divisiones de empresas norteamericanas. 2.2.1 13 Los Siete Elementos de la Filosofía Justo a Tiempo. Los siete elementos del enfoque japonés para la productividad que encontraron aplicables en el Occidente; de los cuales seis de ellos son elementos internos y el otro es externo son: 1) Filosofía JAT. 2) Calidad en la Fuente. 3) La Carga Fabril Uniforme, 4) Las Operaciones Coincidentes (Celdas de Maquinaria o Tecnología de grupos). 5) Tiempo Mínimo de Alistamiento de Máquinas. 6) Sistema de Control conocido como Sistema de Halar, KANBAN u Operaciones Eslabonadas. 7) Compras JAT (elemento externo). 2.2.2 14 ¿Qué significa Justo a Tiempo? - Es una filosofía Industrial de eliminación de todo lo que implique desperdicio en el proceso de producción, desde las compras hasta la distribución. 15 13 Justo a Tiempo, Edward J. Hay, Editorial Norma: Cap. 1, Pág. 13. Justo a Tiempo, Edward J. Hay, Editorial Norma: Cap. 1, Pág. 14. 15 http://intraremington.remington.edu.co/admon/und5jat.htm 14 17 - En la fabricación Justo a Tiempo el concepto es el de producir el mínimo número de unidades en las menores cantidades posibles y en el último momento posible, eliminando la necesidad de inventarios. 16 - El sistema justo a tiempo implica que los materiales necesarios sean traídos al lugar necesario para elaborar los productos necesarios en el momento exacto en que éstos son requeridos. 17 2.2.3 Beneficios del Justo a Tiempo. El JAT ha colaborado con empresas de todo tipo de implantación de la producción justo a tiempo, ayudando a estas empresas a obtener los siguientes beneficios: 1. Aumentos del 20% al 50% en la productividad de la mano de obra directa e indirecta. 2. Aumentos del 30% al 40% en la capacidad de los equipos. 3. Reducciones del 80% al 90% en el tiempo de fabricación. 4. Reducciones del 40% al 50% en los costos por concepto de fallas (piezas por desechar o rehacer, y garantías). 5. Reducciones del 8% al 15% en el costo de materiales comprados. 6. Reducciones del 50% al 90% en inventarios. 7. Reducciones del 30% al 40% en requerimientos de espacio. No todas las empresas obtienen todos los beneficios, pero abundan los ejemplos de empresas que logran adelantos notorios en dos, tres o más de estas áreas en pocos meses. El JAT es una manera de lograr estas ganancias con poco o ningún costo. 18 16 Justo a Tiempo, Edward J. Hay, Editorial Norma: Prefacio, Pág. VI. Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 1, Pág.: 7. 18 Justo a Tiempo, Edward J. Hay, Editorial Norma: Prefacio., Pág. VII Y VIII. 17 18 2.3 Kanban. Un kanban (en kanji 看板 donde kan (看) significa "visual", y ban (板) significa "tarjeta" o "tablero") es un concepto de producción justo-a-tiempo. El kanban es una tarjeta física que se utiliza en el Sistema de Producción de Toyota (TPS - Toyota Production System) para soportar un control productivo descentralizado por la demanda. 19 Un kanban es un dispositivo de señalización inventando y desarrollado por Toyota, que instruye la creación o movimiento de partes en un sistema de producción por demanda, generalmente mediante el uso de una tarjeta física. 20 Kanban es una técnica de visualización de flujos de trabajo originada en Japón como parte del Sistema de Producción de Toyota. Originalmente ha sido utilizado para la trazabilidad de los materiales e insumos en un sistema de producción en serie. KANBAN significa en japonés: ‘etiqueta de instrucción’. Su principal función es ser una orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automático que nos da información acerca de que se va a producir, en qué cantidad, mediante que medios y como transportarlo. 21 2.3.1 Origen del Kanban. Toyota estudió y clasificó el desperdicio. Hasta inicios de la década de los 50, muchas empresas japonesas, para producir, realizaban pronósticos sobre la demanda y, según los resultados, colocaban los productos. En muchas ocasiones producían más de lo exigido 19 http://gestionpersona.blogspot.com/2010/10/visualiza-tus-tareas-con-kanban.html http://gestionpersona.blogspot.com/2010/10/visualiza-tus-tareas-con-kanban.html 21 http://gestionpersona.blogspot.com/2010/10/visualiza-tus-tareas-con-kanban.html 20 19 por el público. El mercado no era capaz de consumir tales cantidades, y la clientela no se sentía satisfecha, puesto que sus gustos y preferencias no eran tenidos en cuenta. Se producía el denominado “efecto látigo”: mayor producción, más stock y menor servicio. Para hacer frente a este problema, ingenieros japoneses hicieron un viaje de estudio en los Estados Unidos, allí observaron la forma de funcionar de los supermercados y descubrieron dos sucesos que les parecieron importantes: 22 • Las secciones del supermercado presentan una capacidad limitada de productos, puesta a disposición de los clientes. • Cuando estos productos alcanzan un nivel mínimo, el responsable de la sección saca los productos del almacén y repone la cantidad que ha sido consumida. Los japoneses interpretaron el hecho de que una sección de productos (o un contenedor) esté vacía, como una orden (orden de reposición de productos). Esto despertó en ellos la idea de una tarjeta o etiqueta de instrucción (en japonés: KANBAN) en la cual se muestre la tarea a efectuar; y posteriormente, la idea de una nueva técnica de producción, una producción a flujo tenso, en la cual un producto es enviado hacia un puesto de trabajo sólo cuando la orden ha sido emitida por este puesto de trabajo. Ampliando esta idea; satisfacer la demanda real del público consumidor sería el objetivo principal, al mismo tiempo que minimizar los tiempos de entrega, la cantidad de mercancías almacenadas y los costos. Permitir que sea el mercado quien “jale” las ventas: Que sea el pedido el que ponga en marcha la producción, y no la producción la que se ponga a buscar un comprador. El fin es poder abastecer al cliente de su pedido previsto, el día previsto, y a un costo mínimo. Desde entonces esta técnica se desarrolló muy rápidamente en Japón, específicamente en la empresa TOYOTA y comenzó a 22 http://www.scribd.com/doc/27533915/Justo-a-Tiempo-Jalar-y-Kanban# 20 funcionar bien desde 1958. La generalización de esta idea al sistema de producción devendría en el sistema Kanban. 23 2.3.2 Propiedades de Kanban. Propiedades y efectos del concepto de Kanban original en TPS: Físico: es una tarjeta física. Puede tenerse en la mano, moverse, y ubicarse en algún lugar. Limita el TEP: limita el TEP (Trabajo En Proceso); por ejemplo, previene la sobreproducción. Flujo continuo: notifica la necesidad de producción antes de que el almacén se quede sin stock. Auto-dirigido: contiene toda la información de qué hacer y hace que la producción sea autónoma de una manera descentralizada, y sin micro-administración. Visual: se apila o pega para mostrar el estado actual y progreso, visualmente. Señal: su estado visual señaliza las próximas acciones de Retiro o Producción. Kaizen: el flujo del proceso visual muestra y estimula el Kaizen. Adjunto: se adjunta y se mueve con las partes físicas provistas. El objetivo es minimizar el trabajo en proceso y a la vez mantener un flujo continuo y sustentable. 24 El sistema de Kanban nos permite cumplir con 3 elementos de una "receta para el éxito": • 23 24 reducir el trabajo-en-progreso (de hecho, queda limitado completamente); http://www.scribd.com/doc/27533915/Justo-a-Tiempo-Jalar-y-Kanban# http://www.dosideas.com/noticias/metodologias/184-kanban-y-scrum.html 21 • balancear la capacidad contra la demanda (ya que sólo se pueden agregar nuevos pedidos a medida que se liberan tarjetas luego de la entrega); y • la prioridad del trabajo. 25 GRÁFICO 2.1: SISTEMA KANBAN FUENTE: http://www.free-logistics.com/images/rsgallery/original/Kanban_esp.PNG ELABORADO POR: John Espinel. 2.3.3 El Sistema Kanban. El sistema kanban es un sistema de información que controla armónicamente la producción de los productos necesarios en las cantidades necesarias y en el momento necesario en cada uno de los procesos de una fábrica o incluso de varias empresas. 26 En este sistema, el tipo y la cantidad de unidades que se necesitan se escriben en una tarjeta parecida a una etiqueta denominada kanban, que pasa de los trabajadores que actúan en un proceso a los trabajadores que actúan en el proceso anterior. Con esto, 25 26 http://www.dosideas.com/noticias/metodologias/454-kanban-en-accion.html El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 2, Pág. 39. 22 muchos procesos de una fábrica están conectados entre sí. Esta conexión de los procesos permite un mejor control de las cantidades necesarias para los diversos productos. 2.3.4 Ventajas del Kanban. A continuación la tabla 2.1 describe las ventajas que tiene utilizar el sistema kanban. TABLA 2.1: VENTAJAS DEL SISTEMA KANBAN Empresas que usan Kanban Empresas que no usan kanban Centradas en la satisfacción del consumidor Centradas en los beneficios Del mercado hacia adentro (satisfacer la demanda) Del producto hacia fuera (crear demanda) Impaciencia Paciencia Mayor trabajo en equipo Poco trabajo en equipo Adquiere certificación QS-900 (creada por General Motors, Daimler Chrysler ? y Ford) Sin certificación QS-900 La alta dirección contacta con la fábrica y con los clientes La alta dirección está distante de la fábrica o de los clientes Homogeneidad Diversidad Los problemas son tesoros Los problemas son signos de debilidad Técnicas de comunicación visual (más rápida) La estandarización es esencial El enfoque es claro par a todos Se sigue una dirección de arriba hacia abajo Anticipación al cambio tanto en elaboración de tipos de productos como en la cantidad de los mismos Técnicas de comunicación verbal (toma más tiempo) La estandarización es una limitación Todo es importante Resistencia a una dirección de arriba hacia abajo Ser víctimas de un cambio FUENTE: http://www.scribd.com/doc/27533915/Justo-a-Tiempo-Jalar-y-Kanban# ELABORADO POR: John Espinel. 23 2.3.5 • Desventajas del Kanban. Un plazo de abastecimiento demasiado grande excluye la elección del método Kanban, pues tendría muy desocupados a los trabajadores. • El sistema no tiene ninguna anticipación en caso de fluctuaciones muy grandes e imprevisibles en la demanda. Puede anticiparse a ellas pero no solucionarlas. • Es difícil de imponerles este método a los proveedores. • Las aplicaciones son limitadas (solamente para una producción continua o repetitiva). El método KANBAN es aplicable a producciones de tipo “masa” para las cuales el número de referencias no es muy elevado, y la petición es regular o a reducidas variaciones. • Reducir el número de Kanban sin aportar de mejoramientos radicales al sistema de producción, arrastrará retrasos de entrega y de espera entre operaciones y en consecuencia, pérdidas importantes. • No ha tenido el éxito ni ha llegado al óptimo funcionamiento cuando ha sido implementado en organizaciones occidentales. Uno de las principales causas de ello, las enormes diferencias culturales. 27 2.3.6 Funciones del Kanban. Son tres las funciones principales de KANBAN: Control de la producción y mejora de los procesos. 27 28 28 http://www.scribd.com/doc/27533915/Justo-a-Tiempo-Jalar-y-Kanban# http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm 24 2.3.6.1 Control de la Producción. Integración de los diferentes procesos y el desarrollo de un sistema JIT en la cual los materiales llegaran en el tiempo y cantidad requerida en las diferentes etapas de la fabrica y si es posible incluyendo a los proveedores. 2.3.6.2 Mejora de los Procesos. La facilitación de mejora en las diferentes actividades de la empresa mediante el uso de KANBAN, esto se hace mediante técnicas ingenieriles (eliminación de desperdicio, organización del área de trabajo, reducción de set-up, utilización de maquinaria vs. utilización en base a demanda, manejo de multiprocesos, poka-yoke, mecanismos a prueba de error, mantenimiento preventivo, mantenimiento productivo total, etc.), reducción de los niveles de inventario. Básicamente KANBAN nos servirá para lo siguiente: 1.- Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento. 2.- Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo. 3.- Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas y prevenir el exceso de papeleo innecesario. 2.3.6.3 29 Movimiento de Material. La etiqueta KANBAN se debe mover junto con el material, si esto se lleva a cabo correctamente se lograrán los siguientes puntos: 1.- Eliminación de la sobreproducción. 2.- Prioridad en la producción, el KANBAN con más importancia se pone primero que 29 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm 25 los demás. 3.- Se facilita el control del material. 30 GRÁFICO 2.2: SISTEMA KANBAN CON UNA SOLA TARJETA. FUENTE: Administración de operaciones, Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Cap. 16, Pág. 743. ELABORADO POR: Lee J. Krajewski,Larry P. Ritzman. El gráfico 2.2, ilustra el funcionamiento de un sistema kanban con una sola tarjeta, cuando una célula de fabricación alimenta dos líneas de ensamble. Cuando una línea de ensamble necesita más partes para procesar, la tarjeta kanban correspondiente a éstas se lleva al depósito de recepción y un contenedor lleno de dichas partes se extrae del área de almacenamiento. 31 En el depósito de recepción se acumulan tarjetas para ambas líneas de ensamble y se establece la secuencia que corresponderá a la producción de las partes de reabastecimiento. En este ejemplo, la célula de fabricación producirá el producto 1antes que el producto 2. La célula incluye tres operaciones diferentes, pero la operación 2 tiene dos estaciones de trabajo. Una vez que la producción se ha puesto en 30 31 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm Administración de operaciones, de Lee J. Krajewski,Larry P. Ritzman, Cap. 16, Pág. 743. 26 marcha en dicha célula, el producto comienza en la operación 1, pero podría proseguir su ruta hacia cualquiera de las estaciones de trabajo que realizan la operación 2, según cuál sea la intensidad de la carga de trabajo en ese momento. Finalmente el producto es procesado en la operación 3, antes de ser llevado al área de almacenamiento. 2.3.7 32 La Nivelación de la Producción. En el sistema de producción de Toyota, el sistema kanban se apoya en lo siguiente: La nivelación de la producción. La estandarización de las tareas. La reducción del tiempo de preparación. 33 Nivelar el programa de producción puede requerir adelantar o posponer algunos envíos de modo que quizá tenga que pedirles a sus clientes que esperen un poco de tiempo. Una vez que el nivel de producción sea más o menos el mismo o constante, en un mes, le será posible aplicar sistemas pull y equilibrar la línea de montaje. Pero si los niveles de producción – la salida – cambian diariamente, no tiene sentido intentar aplicar esos otros sistemas, porque simplemente, uno no será capaz de establecer un trabajo estandarizado en esas circunstancias. 34 Producir de acuerdo con la Demanda del Mercado. La nivelación de la producción es la condición más importante para la producción mediante kánbanes y para minimizar el tiempo ocioso en lo que respecta a la mano de obra, la maquinaria y a los trabajos en curso. La nivelación de la producción es la piedra angular del sistema de Toyota. 32 Administración de operaciones, de Lee J. Krajewski,Larry P. Ritzman, Cap. 16, Pág. 743. El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 1, Pág. 26. 34 Las claves del éxito de Toyota, Fujio Cho (Presidente de Toyota Motor Corporation) Jeffrey K. Liker Cap. 12, principio 6, Pág. 209. 33 27 Cada proceso de dirige al anterior a él para retirar las piezas necesarias en el momento necesario y en las cantidades necesarias. 35 Por ejemplo, en Toyota la cadena de montaje de automóviles terminados, proceso final de la fábrica, produce y transporta cada tipo de automóvil al mismo ritmo al que se venden estos (en promedio). Este lapso de tiempo se le denomina duración del ciclo. La cadena de montaje recibirá también de los procesos anteriores las piezas necesarias a un ritmo similar 36. 2.3.8 La Estandarización de las Tareas. El trabajo de la estandarización de la producción en Toyota va más allá de escribir una lista de pasos que debe seguir el operario. El señor Cho, presidente de Toyota lo describe de esta manera: “Nuestro trabajo estandarizado consiste en tres elementos: el takt time (tiempo requerido para completar un trabajo al ritmo de la demanda del cliente), la secuencia de hacer las cosas o secuencia del proceso, y cuánto inventario o stock necesita tener a mano el trabajador individual para poder realizar el trabajo estandarizado. Según estos tres elementos, el takt time, la secuencia y el stock a mano estandarizado, se fija el trabajo estándar.” 37 La tarea crítica a la hora de implantar la estandarización es encontrar el equilibrio entre suministrarles a los empleados rígidos procedimientos y darles la libertad para innovar y ser creativo para cumplir consistentemente objetivos que sean un desafío en términos de 35 El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 1, Pág. 28. El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 1, Pág. 28 y 29. 37 Las claves del éxito de Toyota, Jeffrey K. Liker Cap. 12, principio 6, Pág. 209. 36 28 coste, calidad y plazo de entrega. La clave para conseguir ese equilibrio está en la manera en la que gente redacta esos estándares así como en quién contribuye a ellos. Primero, los estándares tienen que ser lo suficientemente específicos como para ser guías útiles, pero lo suficientemente generales como para permitir alguna flexibilidad. Segundo, la gente que hace el trabajo tiene que mejorar esos estándares. El uso de la estandarización en Toyota es el fundamento de la mejora continua, de la innovación y del desarrollo del empleado. 2.3.9 38 La Reducción del Tiempo de Preparación. La cuestión más difícil de la producción nivelada es el problema de la preparación. Por ejemplo en Toyota para reducir el tiempo de preparación de sus procesos toman en cuenta los siguientes aspectos. Para ellos es importante preparar antes las plantillas, las herramientas, el siguiente troquel y los materiales, y llevarse el troquel y las plantillas después de haber colocado el nuevo troquel y de que la máquina haya empezado a funcionar. A esta fase de preparación se le denomina preparación externa. Además, el operario debe concentrar su atención en el cambio de troqueles, plantillas, herramientas y materiales de acuerdo con las especificaciones de la orden siguiente mientras la máquina está parada. Esta fase de actividades de preparación se denomina preparación interna. La cuestión más importante es convertir la mayor parte posible de la preparación interna en preparación externa. 38 39 39 Las claves del éxito de Toyota, Jeffrey K. Liker Cap. 12, principio 6, Pág. 216 y 217. El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 1, Pág. 31. 29 2.3.10 Procesos Subsecuentes y Precedentes. Antes de iniciar el estudio del sistema kanban, es importante comprender lo que son los procesos subsecuentes y precedentes. Se emplean para definir las reglas que rigen el movimiento del kanban. Un proceso subsecuente, en un caso particular, podría ser el precedente a otro; todo depende de su posición relativa en el flujo de manufactura. En un sistema de kanban las fuentes son los proveedores de materiales. Los finales corresponden a las operaciones últimas del proceso de manufactura, antes de que los productos lleguen a los puntos de terminación del proceso. 40 Procesos Subsecuentes. Supóngase ahora que nos encontramos en un centro de trabajo en donde se procesan partes para un producto en particular. Después de que el centro de trabajo termina las partes, el operador las envía a otro centro para el siguiente paso, en el proceso normal de producción. El proceso de manufactura río abajo, hacia donde el proceso normal lleva las partes, se llama proceso subsecuente. El centro de trabajo que recibe las partes ensambladas es el subsecuente al proceso que ensambla las partes. Procesos Precedentes. Para continuar con el ejemplo supóngase que caminamos hasta el proceso que recibe las partes ensambladas y vemos, río arriba, hacia el proceso que las ensambla. Este proceso será el precedente al proceso frente al que nos encontramos ahora. Un kanban siempre tomará partes de los procesos precedentes y las enviará a los subsecuentes. 40 Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 4, Pág.: 67. 30 FIGURA 2.1: FLUJO DE PROCESOS SUBSECUENTES Y PRECEDENTES. FUENTE: Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Cap. 4, Pág.: 68. ELABORADO POR: Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R. 2.3.11 Información necesaria en una tarjeta kanban. Nombre y/o código del Puesto o Máquina que procesará el material requerido. Iníciales o código del Encargado de Procesar. Nombre y/o código del Material procesado o por procesar, requerido. Cantidad requerida de ese material (resaltada o en letra más grande). Destino de material requerido. Capacidad del contenedor de los materiales requeridos. Donde debe ser almacenado cuando sea terminado. Momento en el que fue procesado el material. Momento en el que debe ser entregado al proceso subsiguiente. Punto de Reorden. 31 Número de turno. Número del lugar del almacén principal. Estado del material procesado. 41 2.3.12 Tipos de Kánbanes. Dentro del sistema justo a tiempo los kanbanes más utilizados son los siguientes: 2.3.12.1 Kanban de Retiro. El kanban de retiro viaja entre los centros de trabajo y su finalidad es autorizar el movimiento de partes de uno a otro centro. En un sistema de kanban, el de retiro debe siempre de acompañar al flujo de materiales de un proceso a otro. Un kanban de retiro siempre debe de especificar el número de parte y el nivel de revisión. También debe de especificar el tamaño del lote y la dirección del proceso. El kanban debe además mostrar el nombre del proceso precedente y su localización en el edificio, así como el proceso subsecuente y su localización. Una vez que un kanban de retiro toma las partes, se queda con ellas durante todo el tiempo. Después, cuando los procesos subsecuentes han consumido la última parte del lote, el kanban viajará de nuevo hacia el proceso precedente para obtener nuevas partes. 42 41 42 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 4, Pág.: 70. 32 FIGURA 2.2: KANBAN DE RETIRO. FUENTE: Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge R., Cap. 4, Pág.: 69 ELABORADO POR: Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R FIGURA 2.3: KANBAN DE RETIRADA FUENTE: El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 2, Pág. 41. ELABORADO POR: Yasuhiro Monden El kanban de la figura 2.3, indica que el proceso que fabrica esta pieza es el de forja, y el acarreador del proceso posterior debe dirigirse a la posición B-2 del departamento de forja para retirar piñones impulsores. El proceso posterior es el de mecanización. Cada caja contiene 20 unidades, y es el tipo B. Este kanban es el cuarto de los ocho emitidos. El código de la pieza es una descripción abreviada de ésta. 33 2.3.12.2 Kanban de Producción. Como ya se mencionó, un kanban de retiro se comunica entre los centros de trabajo pasando autorizaciones para mover parte entre ellos. El objetivo del kanban de producción es enviar la orden al proceso precedente para que se elaboren más partes. Cuando el kanban de retiro llega a un proceso precedente, es casi seguro que encuentre disponibles unos o varios contenedores con las partes que habrán de ser tomadas. El kanban de producción debe acompañar a los contenedores en ese momento. El empleado que está al servicio del centro de trabajo colocará el kanban de retiro en un lugar visible en los contenedores y luego los enviará al proceso subsecuente. Antes de mover los contenedores, recogerá el kanban de producción. Éste autoriza al centro de trabajo para elaborar un nuevo lote de partes. El kanban de producción irá junto con otros a una línea de espera en el centro de trabajo. Después que se han elaborado las nuevas partes, viajará de regreso al área de espera hasta que un nuevo kanban de retiro reinicie el ciclo. 43 FIGURA 2.4: KANBAN DE PRODUCCIÓN. FUENTE: El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 2, Pág. 41. ELABORADO POR: Yasuhiro Monden 43 Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 4, Pág.: 70. 34 El kanban de la figura 2.4, indica que el proceso de mecanización SB-8 debe producir el cigüeñal para el automóvil de tipo SX50BC-150. El cigüeñal producido debe situarse en el almacén F26-18. 44 Faltantes en el kanban de Producción. En un ambiente real de operación existen posibilidades de que cuando llegue un kanban de retiro al proceso precedente, no haya un kanban de producción que lo espere con las partes. En este caso, el sistema debe tratar la situación como una emergencia de partes. El empleado debe enviar el kanban de retiro directamente al área de producción y tratarlo como uno de producción temporal. La llegada de un kanban de retiro al área de producción dará a éste mayor importancia que a los kanban de producción normal (pero no mayor que la que tienen los otros kanban de retiro que ya se encuentran ahí). 44 El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 2, Pág. 40. 35 GRÁFICO 2.3: SECUENCIA ORDINAL DE VARIAS CLASES DE KÁNBANES. FUENTE: El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 2, Pág. 47. ELABORADO POR: Yasuhiro Monden. 36 2.3.12.3 Kanban de Emergencia. Se emite temporalmente un kanban de emergencia cuando se necesite completar las existencias de alguna pieza a causa de haber aparecido unidades defectuosas, dificultades en las máquinas, trabajos extraordinarios o un esfuerzo especial durante un fin de semana. Este kanban adopta también la forma ya sea de un kanban de retirada ya sea de un kanban de producción, y debe recogerse inmediatamente después de su utilización45 (figura 2.5). FIGURA 2.5: KANBAN DE EMERGENCIA Y KANBAN DE ORDEN DE TRABAJO. FUENTE: El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 2, Pág. 56. ELABORADO POR: Yasuhiro Monden 45 El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 2, Pág. 54. 37 2.3.12.4 Kanban de Orden de Trabajo. Mientras que todos los kánbanes antes mencionados se aplican a la línea de productos que se fabrican reiteradamente, en la realización de trabajos concretos se prepara un kanban de orden de trabajo para cada uno de éstos 46 (figura 2.5). 2.3.13 Implementación del kanban. El kanban se implementa en cuatro fases: Fase 1: Entrenar a todo el personal en los principios de KANBAN, y los beneficios de usarlo. Fase 2: Implementar KANBAN en aquellos componentes con más problemas para facilitar su manufactura y para resaltar los problemas escondidos. El entrenamiento con el personal continúa en la línea de producción. Fase 3: Implementar KANBAN en el resto de los componentes, esto no debe ser problema ya que para esto los operadores ya han visto las ventajas de KANBAN, se deben tomar en cuenta todas las opiniones de los operadores ya que ellos son los que mejor conocen el sistema. Es importante informarles cuando se va estar trabajando en su área. Fase 4: Esta fase consiste de la revisión del sistema KANBAN, los puntos de reorden y los niveles de reorden, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el funcionamiento correcto de KANBAN: a) Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia. b) Si se encuentra algún problema notificar al supervisor inmediatamente. 46 47 El “Just in Time” Hoy en Toyota, Yasuhiro Monden, Cap. 2, Pág. 55. http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm. 38 47 Implementando KANBAN Es importante que el personal encargado de producción, control de producción y compras comprenda como un sistema KANBAN (JIT), va a facilitar su trabajo y mejorar su eficiencia mediante la reducción de la supervisión directa. Básicamente los sistemas KANBAN pueden aplicarse solamente en fábricas que impliquen producción repetitiva. Antes de implementar KANBAN es necesario desarrollar una producción "labeled/mixed producción schedule" para suavizar el flujo actual de material, esta deberá ser practicada en la línea de ensamble final, si existe una fluctuación muy grande en la integración de los procesos KANBAN no funcionara y de los contrario se creara un desorden, también tendrán que ser implementados sistemas de reducción de setups, de producción de lotes pequeños, jidoka, control visual, poka-yoke, mantenimiento preventivo, etc. todo esto es prerrequisito para la introducción KANBAN. SET UP.- El tiempo de set-up es la cantidad de tiempo necesario en cambiar un dispositivo de un equipo, y preparar ese equipo para producir un modelo diferente; para producirlo con la calidad requerida por el cliente y sin incurrir en costos para la compañía, y lograr con esto, reducir el tiempo de producción en todo el proceso. LABELED/MIXED PRODUCCIÓN SCHEDULE.- Es determinar un sistema de calendarización de producción para ensambles finales, para desarrollar un sistema de producción mixto y etiquetado. 48 48 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm. 39 Consideraciones antes de implementar kanban: 1- Determinar sistemas de calendarización de producción para ensambles finales para desarrollar sistemas de producción mixto y etiquetado. 2- Se debe establecer una ruta de KANBAN que refleje el flujo de materiales, esto implica designar lugares para que no haya confusión en el manejo de materiales, se debe hacer obvio cuando el material esta fuera de su lugar. 3- El uso de KANBAN está ligado a sistemas de producción de lotes pequeños. 4- Se debe tomar en cuenta que aquellos artículos de valor especial deberán ser tratados diferentes. 5- Se debe tener buena comunicación desde el departamento de ventas a producción para aquellos artículos cíclicos a temporada que requieren mucha producción, de manera que se avise con bastante anticipo. 6- El sistema KANBAN deberá ser actualizado constantemente y mejorado continuamente. 49 2.3.14 Reglas del Kanban. Estas son las siete reglas que controlan el ambiente operacional de un sistema kanban. Son reglas sencillas, pero muy importantes. Cualquier violación ocasionará distorsiones en el sistema con el desperdicio correspondiente en materiales y mano de obra. El primer paso en la implantación de un sistema kanban es poner por escrito las reglas de operación que lo controlan. Se recomienda que los trabajadores involucrados en él entiendan claramente sus reglas antes de utilizarlo. 50 También es importante que, una vez que el sistema kanban opere, exista una revisión periódica del mismo para evitar 49 50 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm. Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 4, Pág.: 71-72. 40 que los trabajadores se desvíen de ellas. Si ocurrieran desviaciones, es necesario descubrir sus causas y tomar acciones correctivas de inmediato. Las reglas están en sintonía con los principios que rigen al sistema justo a tiempo. Proporcionan una contribución importante para evitar que se tenga un exceso de inventario en el piso de manufactura. 51 Regla 1: No se debe mandar material defectuoso a los procesos subsiguientes El procesamiento de materiales defectuosos implica costos tales como inversión en materiales, equipo y mano de obra que no va a poder ser vendida. Este es el mayor desperdicio de todos. Si se encuentra un defecto, se deben tomar medidas antes que todo, para prevenir que este no vuelva a ocurrir. Observaciones: 52 El proceso que ha producido un producto defectuoso, lo puede descubrir inmediatamente. El problema descubierto se debe divulgar a todo el personal implicado, no se debe permitir la recurrencia. Regla 2: Los procesos subsiguientes requerirán sólo lo que es necesario El proceso subsiguiente pedirá solamente el material que necesita al proceso anterior, en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. Se crea una pérdida si el proceso anterior abastece de partes y materiales al proceso subsiguiente en el momento que éste no los necesita o en una cantidad mayor a la que necesita. La pérdida puede ser muy variada, incluyendo la pérdida por el exceso de tiempo extra, pérdida en el exceso de inventario, y pérdida en la inversión de nuevos proyectos sin saber que la existente 51 52 Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 4, Pág.: 71-72. http://www.scribd.com/doc/27533915/Justo-a-Tiempo-Jalar-y-Kanban# 41 cuenta con la capacidad suficiente. La peor perdida ocurre cuando los procesos no pueden producir lo que realmente es necesario, cuando éstos están produciendo lo que no es necesario. Para eliminar este tipo de errores se usa esta segunda regla. No se trata de “abastecer a los procesos subsiguientes” sino “pedir, los procesos subsiguientes, a los procesos anteriores la cantidad necesaria en el momento adecuado.” La decisión la toma el proceso subsiguiente. ¿Cómo asegurarse que los procesos subsiguientes no requerirán arbitrariamente del proceso anterior? No se debe requerir material sin una tarjeta kanban. Los artículos que sean requeridos no deben exceder el número de kanban admitidos. 53 Regla 3: Procesar solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsiguiente. El cumplimiento de esta regla implica alcanzar el objetivo de reducir al mínimo los inventarios. No enviar contenedores de materiales sin una tarjeta kanban. Regla 4: Balancear la producción. Con el fin de producir solamente la cantidad necesaria requerida por los procesos subsiguientes, se hace necesario para todos estos procesos hacer un mantenimiento tanto de las maquinarias como del personal. Por ejemplo, si el proceso subsiguiente pide material de manera incontinua con respecto al tiempo y a la cantidad, el proceso anterior requerirá personal y máquinas en exceso para satisfacer esa necesidad. Por eso se hizo esta regla. 53 http://www.scribd.com/doc/27533915/Justo-a-Tiempo-Jalar-y-Kanban# 42 Regla 5: Tener en cuenta que kanban es un medio para evitar especulaciones. La única información que deben tomar en cuenta los procesos y la única orden que deben cumplir para llevar a cabo su trabajo es kanban. No se debe especular sobre si el proceso subsiguiente va a necesitar más material, y tampoco el proceso subsiguiente debe preguntarle o exigirle al proceso anterior si podría empezar el siguiente lote un poco más temprano. Ninguno de los dos debe mandar información al otro, solamente la que está contenida en el kanban. Regla 6: Estabilizar y racionalizar el proceso. El trabajo defectuoso existe si el trabajo no se realiza en base a un estándar y a un procedimiento racionalizado; si esto no es tomado en cuenta seguirán existiendo partes defectuosas. 54 2.3.15 Planeación de Materiales del Kanban. En una empresa de manufactura, el planificador de materiales es la persona responsable de la emisión de las tarjetas de kanban. Determina también el tamaño de los lotes que el kanban va a obtener. Puede en ocasiones emitir tarjetas adicionales para incrementar la producción de alguna parte específica, y también puede retirar de la circulación tarjetas a fin de reducir el programa de producción. Sin embargo el planificador no puede determinar el tamaño de los lotes sin consultar la capacidad de la planta y sin conocer los contenedores que se emplean para el empaque y acarreo de las partes. El número emitido de kanban para una cierta cantidad de partes se calcula mediante la siguiente ecuación: 55 54 http://www.scribd.com/doc/27533915/Justo-a-Tiempo-Jalar-y-Kanban# 43 demanda diaria de Número de kanban = tiempo de X unidades orden para el ciclo factor X de seguridad tamaño del lote • Demanda diaria de unidades = la tasa diaria de producción de la parte. • Tiempo de orden para el ciclo = es el tiempo empleado en procesar la parte o en abastecer un objeto adquirido. • Factor de Seguridad = es normalmente un aumento porcentual en la cantidad de kánbanes instituida como medida de seguridad para los inventarios de este tipo. • Tamaño del Lote = es el número de partes que el kanban autoriza a acarrear, si éste es del tipo de retiro, o a ser manufacturado si se trata del kanban de producción. 56 2.3.16 Punto de Reorden. El punto de reorden señala el momento en el que se debe colocar un nuevo pedido de materiales para evitar rupturas de stocks. Para calcular el punto de reorden, se suman los inventarios mínimos de seguridad más el número de unidades de ventas previstas durante el período que tardan los proveedores en entregar los materiales pedidos. 57 2.3.17 Inventario de Seguridad. El inventario de seguridad es un inventario creado con el doble propósito de satisfacer la demanda que excede de las previsiones para un determinado periodo y de proteger al 55 56 57 Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 4, Pág.: 74. Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 4, Pág.: 74. “Compras e inventarios”, Ediciones Díaz de Santos S.A., Mapcal, Sección. 3era, Pág. 70. 44 sistema de las irregularidades no previstas del entorno. El inventario de seguridad evita que se agote el producto, y por lo tanto que se pierdan ventas por falta de éste. 58 Para evitar problemas en servicio al cliente y ahorrase los costos ocultos de no contar con los componentes necesarios. Los inventarios de seguridad son convenientes cuando los proveedores no entregan la cantidad deseada, en la fecha convenida y con una calidad aceptable. 59 2.3.18 Ejemplo del cálculo del kanban. Supóngase que nuestro requerimiento de producción para una parte específica es de 55 unidades por mes. El tiempo del ciclo para ella es de 22 días y el tamaño del lote que se desea emplear es de 15 unidades. 55 = 2.75 unidades/día 20 Supóngase que el proceso no es aún estable y sería conveniente tener un factor de demanda diaria por unidad = seguridad de 1.5. Esto significa que se van a procesar un 50% más del número de kánbanes de los que realidad se necesita. Empleando la fórmula, se tendrá. 2.75 x 22 x 1.5 = 6 15 Esto significa que se necesitan 4 kánbanes para operar el proceso y se tendrán otros dos número de kánbanes = extras como colchón hasta que el proceso sea estable y predecible. Si el factor de seguridad se reduce a 1.25, se necesitarán un total de 5 kánbanes (4 para la producción y 1 como colchón). Si el factor de seguridad es 1, que es el factor ideal del justo a tiempo, sólo se requerirán 4 kánbanes. 58 59 60 60 “Gestión de stocks de demanda independiente”, por José García Sabater, Cap. 4; Pág. 47. Administración de operaciones, por Lee J. Krajewski,Larry P. Ritzman, Cap. 13, Pág. 548. Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 4, Pág.: 74-75. 45 2.3.19 Sistema de Órdenes de Trabajo. Se entiende por sistema de órdenes de trabajo al proceso en el que el departamento de materiales envía al área de manufactura lotes de materiales en cantidades discretas, denominadas órdenes de trabajo. Por lo general, el personal del departamento abre las órdenes de trabajo en una computadora, y asigna para el trabajo una cantidad fija, con fechas de inicio y de terminación. Luego envía la documentación al almacén para su ejecución. Las salidas de las órdenes de trabajo, en general, cubren varios días o semanas de producción. El lapso cubierto por una orden dependerá de las tasas de producción y de las políticas vigentes en el departamento de materiales. Las órdenes de trabajo son también entidades financieras desde el punto de vista de los costos. Durante la ejecución de la orden de trabajo, la empresa registra la mano de obra y añade su costo al de los materiales. El problema con las órdenes de trabajo es que resultan difíciles de seguir. 61 2.4 Pull System. El pull System o sistema de jalar es un sistema donde siempre se jalan las partes y subensambles a lo largo del sistema hacia el último centro de trabajo. 2.4.1 Sistema Pull o Sistema de Jalón. Un sistema “pull” es un sistema donde los productos son solicitados por el cliente final y no por el final de la producción (sistema “push”). Esto significa que el control del flujo de recursos que sólo son reemplazados cuando estos se terminan. Se inicia cuando el cliente envía un pedido. En este instante se inicia: se hace el pedido de materias primas para disponer el adecuado flujo de materiales. Un sistema de planificación 61 Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 3, Pág.: 37-38. 46 gestionado por el cliente final controla muy estrictamente los stocks de materia prima y producto acabado en función de la demanda real y no en previsiones. 62 El sistema pull es una manera de conducir el proceso fabril en tal forma que cada operación, comenzando con el muelle de despachos y remontándose hasta el comienzo del proceso, va halando el producto necesario de la operación anterior solamente a medida que lo necesite. 63 En un sistema pull ó de (jalón), el consumo de material rige el flujo de material a lo largo del proceso, en vez de los programas descendentes y las salidas. La última de las terminaciones en el proceso de manufactura, antes de que el producto llegue al punto donde se encuentran los productos terminados es el factor de tracción que mueve a los materiales a lo largo de la línea de producción. 64 GRÁFICO 2.4: SISTEMA CLIENTE / PROVEEDOR EN MODO PULL FUENTE: www.books.google.com.ec (Las tres revoluciones: Caza del desperdicio: doblar la productividad con la “Lean Production” Cap. 3, Pág. 93) ELABORADO POR: Alberto Galgano 62 Sistemas de gestión de la calidad, ambiente y prevención de riesgos, 2006, Ricardo Fernández García, Cap.6, Pág. 109, 63 Justo a Tiempo, Edward J. Hay, Editorial Norma: Introd., Pág. 115 – 116. 64 Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 2, Pág.: 20. 47 2.4.2 Movimiento de los Materiales en la planta durante la Producción. La línea de producción tiene que ver solamente con los materiales que se necesitan para cumplir con el programa de elaboración del producto. También el proceso se detendrá rápidamente por sí mismo cuando un trabajador descubra un problema, y no se tendrá más consumo en el centro de trabajo afectado por el problema. Este sistema de operación produce menos exceso de material en la línea de producción que un sistema de empuje. Para implantar un sistema pull o de (jalón) debe crearse el hilo invisible que jalará la ficha de dominó (ejemplo 1). Toyota resolvió este problema al crear el sistema kanban. Pero un sistema kanban no constituye en sí mismo una solución completa. Una empresa también debe manejar un sistema complejo de órdenes de trabajo con el objeto de manejar el programa de elaboración para que la mano de obra continúe con su trabajo. Eso se puede simplificar mediante el uso de un sistema de manufactura llamado manufactura repetitiva. Un sistema pull sólo tiene una regla sencilla: “Los materiales deben moverse a la línea de producción solo cuando se necesiten”. Esto significa, que en el sistema pull los materiales se mueven de acuerdo con la demanda. En cambio, un sistema de empuje mueve los materiales por abastecimiento. El justo a tiempo implica mover los materiales de un centro de trabajo a otro en las cantidades más pequeñas posibles. El concepto de la cantidad más pequeña de material necesario es crucial para los sistemas de justo a tiempo. Por el contrario se puede decir que en un sistema justo a tiempo las partes nunca son llevadas a un proceso a menos que 48 exista una demanda de ellas. Un exceso de partes para la elaboración se considera un desperdicio. 2.4.3 65 Programación de materiales en un sistema Pull. Uno de los problemas que se tienen con un sistema pull o de jalón es la falta de visibilidad para la planeación de alto nivel. El problema surge al traducir el pronóstico de ventas a la planeación de materiales y al descomponer detalladamente los requerimientos de partes. En un sistema de empuje, el programa maestro de producción y el sistema MRP hacen la planeación y cumplen con el requerimiento de análisis de los materiales. Este software también proporciona un sistema de control de inventarios para seguir las partes hasta sus ubicaciones en almacén, y todas las transacciones con los materiales de la fábrica. Esta parte del sistema de empuje trabaja bien, pero el sistema encuentra dificultades cuando los planificadores cortan las órdenes de compra a los proveedores y emiten órdenes de trabajo a la planta sin considerar los materiales que en realidad se requieren en el área de producción. Por el contrario los sistemas pull o de jalón operan muy bien en cuanto a la autocorrección de las variables en el proceso, una vez que la tasa de producción de la planta se ha determinado. El programa maestro de producción y el sistema MRP se utilizan para hacer la traducción de alto nivel del pronóstico de ventas a un programa de producción y requerimientos de materiales para cumplir con el programa de producción. Luego con base en la demanda real, el sistema pull o de jalón mueve los materiales hacia la línea de producción y desde los proveedores 65 66 Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 2, Pág.: 20. 49 DIAGRAMA 2.1: PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y FLUJO DE MATERIALES EN UN SISTEMA TRACTIVO O DE JALÓN. FUENTE: Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 2, Pág.: 21 ELABORADO POR: Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R 66 Manufactura Justo a Tiempo, Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Cap. 2, Pág.: 22. 50 CAPÍTULO III CAPÍTULO III 3. DIAGNÓSTICO INICIAL. Para establecer una propuesta de solución a cada uno de los problemas se hizo un análisis previo de las herramientas que forman parte del justo a tiempo, lo que llevo a la decisión de proponer un sistema kanban y un sistema pull ya que actualmente son las herramientas que más se adaptan a minimizar y/o eliminar el impacto que producen los tres problemas detectados. (Gráfico 3.1). GRÁFICO 3.1: RELACIÓN PROBLEMA – SOLUCIÓN Falta de organización y distribución en la planta Sistema Kanban Falta de control en los procesos productivos Falta de planificación de los recursos necesarios para la producción Pull System FUENTE: Análisis de Herramientas Lean Manufacturing. ELABORADO POR: John Espinel Macías. El sistema kanban se enfoca directamente en los problemas que tenemos como la falta de organización y distribución en la planta la falta de control en los procesos productivos, este sistema nos permitirá solucionar los problemas planteados siempre y cuando se tomen en cuenta todas las reglas que se necesiten para el éxito de su implantación. Mediante la herramienta Pull System se podrá hacer una planificación de los recursos necesarios para la producción, vamos a poder pedir los materiales de acuerdo con la demanda, se podrá establecer un programa de requerimientos de materiales planeados 51 por medio de la utilización de tablas dinámicas, siempre conservando un stock mínimo de seguridad, para realizar un cumplimiento efectivo de la demanda. 3.1 Situación Actual de la Empresa. Express actualmente mantiene una producción promedio mensual de 1.200m2 de impresión entre las 2 máquinas de impresión, tanto en la de resolución media (Infinity 720dpix720dpi) como en la de resolución alta (Roland 1440dpix1440dpi). La empresa Express actualmente posee 8 líneas de producción las cuáles son: 1) Área de Diseño. 2) Área de Impresión y Plotteo. 3) Área de Impresión a Color. 4) Área de Copias e Impresiones en Negro. 5) Área de Planos. 6) Área de Gigantografías. 7) Área de Rotulación. 8) Área de Acabados. El presente estudio se enfoca en las áreas de gigantografías, rotulación y acabado debido a que estas elaboran productos terminados los cuales tienen producción continua y repetitiva en las que se puede aplicar el kanban, además de eso estás áreas son las que actualmente presentan mayor problemas al momento de elaborar o entregar los pedidos. 3.1.1 Servicios que Ofrece la Empresa. La empresa Express actualmente está distribuida por funciones como se demuestra en el gráfico #, la misma que brinda los siguientes servicios y productos: 52 1) Área de Diseño. - Diseño gráfico y publicitario. - Retoques fotográficos. - Fotomontajes. 2) Área de Impresión y Plotteo. - En esta área se mandan a imprimir los archivos a las diferentes máquinas dependiendo la necesidad de los clientes, como se muestra en el gráfico # 16 desde los distintos programas como por ejemplo: Autocad, Word, Excel, Photoshop, Ilustrador, Corel Draw, Proyect, etc. 3) Área de Impresiones a Color. - Copias a Color A4 y A3 en (papel bond 75gr). - Impresiones a Color A4, A3, SA3, MA3 en (papeles Bond, Couche, Marfiliza, Plegable 0,12 de 75gr, 115gr, 150gr, 200gr, 250gr y 300gr). - Escaneos de Documentos A4 Y A3 en formatos jpg y pdf. 4) Área de Copias e Impresiones en Negro. - Copias en Negro A4 y A3 en (papel bond 75gr). - Impresiones en Negro A4, A3, en (papel bond 75gr). - Impresiones de Facturas en negro en (papel químico). - Escaneos de Documentos A4 Y A3 en formatos jpg y pdf. 5) Área de Planos. - Copias de Planos a Color y b/n en formatos A2, A1 y A0 (papel bond 75gr). - Plotteo de Planos a Color y b/n en formatos A2, A1 y A0 (papel bond 75gr y cartulina de 200gr). 53 - Impresión de Carteles en formatos A2, A1 Y A0 (papel bond 75gr y cartulina de 200gr). - Impresión Fotográfica en formatos A2, A1 y A0 (papel fotográfico brilloso y mate de 180gr). - Escaneo de Planos en formatos tiff y pdf. - Ampliaciones y Reducciones de Documentos, Planos y Carteles en formatos A2, A1, A0 (papel bond 75gr y cartulina de 200gr). 6) Área de Gigantografías. - Gigantografías en Lona Opaca o Translucida. - Impresión de Stickers. - Impresión de Pancartas en Lona. - Impresión en Vinil Adhesivo y Microperforado para decoración vehicular, decoración de interiores, puertas y ventanas de vidrio. 7) Área de Rotulación. - Elaboración de Letreros Sencillos y Luminosos. - Elaboración de Vallas. - Elaboración de Exhibidores tipos Caballetes, Roll Ups, Arañas, Rompe Tráfico, etc. - Elaboración de Marcos de Hierro A0, A1, A2. - Elaboración de Cajas de Luz, Mostradores de aluminio con Publicidad. - Elaboración de Señalética en vinil con substratos rígidos como acrílicos sintra, foam y pvc. - Elaboración de credenciales, tarjetas de presentación, dípticos, trípticos, entre otros. 54 8) Área de Acabados. - Espiralados. - Plastificación de documentos. - Corte de Adhesivos. 3.1.2 Logotipo de la Empresa Express. Como lo muestra el gráfico 3.2 el logotipo de la empresa se llama express la letra “x” y la frase soluciones gráficas son de color rojo dentro del circulo del diseño se puede apreciar cuatro hojas de tonalidades diferentes cian, magenta, amarillo y negro respectivamente. GRÁFICO 3.2: LOGOTIPO DE LA EMPRESA EXPRESS. FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel M. 3.1.3 Organigrama de la empresa Express. Como se puede observar en el gráfico 3.3, la estructura organizacional está formada por funciones y por áreas. 55 GRÁFICO 3.3: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA EXPRESS. FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 56 3.2 Capacidad instalada de la empresa. “Express” cuenta con una gran capacidad en infraestructura y maquinaria instalada, pero desafortunadamente está desaprovechada por la carencia de recursos, como: máquinas paradas por falta de mantenimiento, falta de equipos de computo indicados para diseñar, mano de obra no calificada, desorganización en los procesos productivos, fugas y mermas en los procesos productivos; los cuales con una buena herramienta de control de la producción, pueden ser optimizados y listos para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado. A continuación se especifica la capacidad instalada que existe en cada una de las áreas de producción de la empresa Express: TABLA 3.1: CAPACIDAD INSTALADA EN EL ÁREA DE DISEÑO No. MÁQUINA PROCESADOR MEMORIA RAM MARCA CAPACIDAD DISCO 1 Computadora Pentium 4 1GB Clon 80GB 2 Computadora Intel Core 2 Duo 4GB Clon 120GB 3 Computadora Pentium 4 2GB Clon 100GB 4 Computadora Pentium 4 2GB Clon 100GB FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADOR POR: JOHN ESPINEL MACIAS. TOTAL DE MÁQUINAS = 4 57 DETALLE Máquina para el Diseñador 1 Máquina para el Diseñador 2 Máquina para el Diseñador 3 Máquina para el Diseñador 4 TABLA 3.2: CAPACIDAD INSTALADA EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN Y PLOTTEO. No. MÁQUINA PROCESADOR MEMORIA RAM MARCA CAPACIDAD DISCO 1 Computadora Pentium 4 1GB Clon 80GB 2 Computadora Intel Core 2 Duo 4GB Clon 120GB 3 Computadora Pentium 4 2GB Clon 100GB 4 Computadora Pentium 4 2GB Clon 100GB 5 Computadora Pentium 4 2GB Clon 100GB 6 Computadora Pentium 4 2GB Clon 100GB 7 Computadora Pentium 4 2GB Clon 100GB FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADOR POR: JOHN ESPINEL MACIAS. TOTAL DE MÁQUINAS = 7 58 DETALLE Máquina para Planos 1 Máquina para Planos 2 Máquina para Planos 3 Máquina para Planos 4 Máquina para impresiones a color 1 Máquina para impresiones a color 2 Máquina para impresiones a color 3 TABLA 3.3: CAPACIDAD INSTALADA EN EL ÁREA DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR No. MÁQUINA Formatos 1 Escáner, Copiadora e Impresora a Color A4, A3, SA3, MA3 MODELO DocuColor 252 MARCA Xerox DETALLE Resolución de 2400dpix2400dpi en gramajes desde 75gr hasta 300gr FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADOR POR: JOHN ESPINEL MACIAS. TOTAL DE MÁQUINAS = 1 TABLA 3.4: CAPACIDAD INSTALADA EN EL ÁREA DE COPIAS E IMPRESIONES EN NEGRO. No. MÁQUINA 1 Escáner, Copiadora e Impresora en Negro Formatos MODELO MARCA A4, A3 Océ Vario Print 1075 Océ FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADOR POR: JOHN ESPINEL MACIAS. TOTAL DE MÁQUINAS = 1 59 DETALLE Resolución de 2400dpix2400dpi en gramajes desde 75gr hasta 115gr TABLA 3.5: CAPACIDAD INSTALADA EN EL ÁREA DE PLANOS No. MÁQUINA 1 Plotter de Planos a Color y b/n 2 Copiadora e Impresora de Planos a Color y b/n 3 Formatos MODELO MARCA DETALLE A3, A2, A1, A0 HP 800 42” INKJET HP Imprime Planos de hasta 91cm de ancho A3, A2, A1, A0 Océ TCS 400 INKJET Océ Imprime Planos de hasta 91cm de ancho Océ Escanea Planos desde 91 cm de ancho hasta 25 mts de largo en formatos TIFF y PDF. Escáner de Planos a color y b/n A3, A2, A1, A0 Océ TCS 400 INKJET FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADOR POR: JOHN ESPINEL MACIAS. TOTAL DE MÁQUINAS = 3 TABLA 3.6: CAPACIDAD INSTALADA EN EL ÁREA DE GIGANTOGRAFÍAS. ANCHO DE IMPRESIÓN No. MÁQUINA MODELO 1 Impresora Infinity a base de Solvente 2,50mt Infinity 2,50mt 720dpix720dpi Infinity 2 Impresora Roland a base de Solvente 1,60mt Roland 1,60mt 1440dpix1440dpi Roland 3 Impresora de Corte Roland 1,20mt Roland CX 500 Roland FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADOR POR: JOHN ESPINEL MACIAS. TOTAL DE MÁQUINAS = 3 60 MARCA DETALLE Imprime Lona, Vinil Adhesivo, Tela Solvente Imprime Lona, Vinil Adhesivo, Tela Solvente Corta Vinilos, Raya Cartulinas TABLA 3.7: CAPACIDAD INSTALADA EN EL ÁREA DE ROTULACIÓN. No. MÁQUINA CAPACIDAD Voltaje en (voltios) MARCA 1 Soldadora Eléctrica 250A 220 Century 2 Compresor de Aire 2HP, 24LITROS 115psi 110 USA DETALLE Soldadora Eléctrica Portable Compresor de Aire de 1 cilindro 230lit/min FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADOR POR: JOHN ESPINEL MACIAS. TOTAL DE MÁQUINAS = 2 TABLA 3.8: CAPACIDAD INSTALADA EN EL ÁREA DE ACABADOS. No. MÁQUINA MODO DE OPERACIÓN MARCA DETALLE 1 Perforadora de Espirales Manual Mondicopia Perforadora de hojas 2 Plastificadora Al Calor Tashin Plastificadora FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADOR POR: JOHN ESPINEL MACIAS. TOTAL DE MÁQUINAS = 2 3.3 Lay – Out actual de la empresa Express. Como lo muestra el gráfico 3.4 el lay – Out de la empresa Express no se encuentra bien distribuido las áreas de trabajo se encuentran muy alejadas una de otra causando mucho tiempo de recorrido de un área a otra. 61 GRÁFICO 3.4 : LAY – OUT DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN 12,15m 7,00m 7,85m Caja 7 m cuadr 8 m cuadr Área de Impresión en Negro 19 m cuadr Mesa de Corte y Acabados 52 m cuadr Mesa de Trabajo 94 m cuadr Corte Plotter TCS 400 Espiralado 19 m cuadr Área de Planos Área de Gigantografias Escaner TCS 400 Plotter HP 800 16 m cuadr Aire Acondicionado 52 m cuadr PATIO Baño 1 Mesa de Trabajo INGRESO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES Plastificado 20 m cuadr ROLLO DE LONA DE 2,50MT DE ANCHO Compras ROLLO DE LONA DE 2,50MT DE ANCHO Oficina 40 m cuadr Bodega de Materia Prima y Producto Terminado Almacenador de papeles para máquina dc 252 Estante de Herramientas Baño 2 PLANTA BAJA SOLDADURA 221 mYcuadr PINTURA FUENTE: ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACIAS. TERCER PISO ALTO 62 Plotter de Corte Roland CX-500de 1,22mt Plotter de Impresión Solvente Infinity 720dpi de 2,50mt 31 m cuadr Área de Impresión y Plotteo 13,40m 8,60m Copiadora Impresora b/n vp1075 Área de Diseño Bomba de Agua Mesa de Corte y Oficina Acabados Área de Impresión a Color 30 m cuadr Plotter de Impresión Solvente Roland 1440dpi de 1,60mt Impresora a Color Dc252 3.4.1 Recurso Humano. La empresa Express cuenta con un personal de 10 empleados cada uno de ellos se encuentran divididos en las distintas áreas productivas de la empresa, el 70% del personal tiene un nivel de preparación básica exceptuando los diseñadores, supervisores y administradores que cuentan con nivel de preparación superior. Además de los niveles de preparación el 80% de los trabajadores no han recibido ninguna especie de capacitación para las áreas en las que se desempeñan. 3.4.2 Recursos Materiales. Una de las principales ventajas que posee esta empresa es que cuenta con infraestructura propia con un área total aproximada de 275m2 en las cuales se encuentran distribuidas las diferentes áreas de trabajo, además de esto cuenta con materiales propios para instalación para letreros y vallas; como por ejemplo escalera de 15mts de altura, maquina soldadora, compresor, taladros, herramientas, etc. 3.4.3 Recursos Financieros. La empresa Express actualmente no tiene un capital de trabajo para poder reabastecer sus materias primas, e insumos, ya que por el momento está pagando letras de máquinas que todavía no se han terminado de pagar, actualmente tiene invertido alrededor de $250.000,00 dólares americanos, los cuales se han distribuido en la siguiente manera. CUADRO 3.1: INVERSIÓN DE EXPRESS - Maquinarias y Equipos - Materiales - Muebles y Enseres - Equipos de Oficina - Materia Prima - Insumos - Infraestructura - Herramientas FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 63 3.5 Características del Producto (Marcos y Vallas). Al momento de elaborar un marco o una valla las materias primas son las siguientes: el hierro, la lona y la tinta. Las características de la lona (Tabla 3.9) son un factor importante considerado por la empresa ya que esto garantiza la calidad del producto. TABLA 3.9: MATERIAS PRIMAS PRIMARIAS Descripción del Producto Material Características del Material Gramaj e gr/m2 Ancho Máximo mt Negro o Galvanizado Hierro Lona Opaca Marco o Valla Material Tinta Líquida a base de solvente Tinta Líquida a base de solvente Acabado Tejido Plástico a base de Poliéster recubierto con pvc Nombre de la Tinta 580 3,20 Brillo o Mate Temper atura Viscosid ad Marca Techink Platinum Advantage de 20 a 28°C 22°C 4.5CPS ±1 Techink Fina de 20 a 28°C 22°C 4.5CPS ±1 Infinity Fina FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. Las materias primas secundarias (Tabla 3.10), son los insumos complementarios que se utilizan cuando el cliente requiere de alguna clase de acabado como por ejemplo: marcos, pancartas, letreros, vallas, decoración vehicular. 64 TABLA 3.10: MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS. Ítem 1 2 3 Materia Prima Electrodos Pintura Anticorrosiva Remaches FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. FOTO 3.1: GIGANTOGRAFÍA TEMPLADA EN MARCO DE HIERRO. Como lo muestra la foto 3.1 la gigantografía templada en marco de hierro posee una apariencia muy impactante primero por su rigidez y segundo por queda totalmente fija la lona cubriendo por completo la estructura de hierro del marco. FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 3.6 Descripción del proceso productivo. El proceso para la elaboración de marcos y vallas (Diagrama 3.1) se detalla a continuación. 65 DIAGRAMA 3.1: DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE MARCOS Y VALLAS. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 66 FOTO 3.2: DISEÑADOR FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 3.6.1 Diseñar. En el área de diseño se receptan todos los detalles que el cliente necesita que vaya en su gigantografía, además de ello es aquí en donde nace el proceso de elaboración de una gigantografía, en esta área se pulen todos los detalles como son: tamaños, colores, elementos (fotos, leyendas, etc) que deben ir en la gigantografía 67 FOTO 3.3: ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. FOTO 3.4: FORMATO DE LA ORDEN DE TRABAJO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 68 3.6.2 Elaborar la orden de trabajo. Una vez aprobado el diseño el diseñador procede a realizar la orden de trabajo, detallando el tamaño, material, resolución y/o acabado que conlleve la gigantografía como se muestra en la foto 3.3, además de esto se le hace saber al cliente cuando va a estar lista su gigantografía, día y hora para que luego la pase retirando. Luego está orden de trabajo pasa a caja para hacer abonada o cancelada por el cliente. 3.6.3 Abonar la Orden de Trabajo en Caja. El cliente abona el 50% del valor total de trabajo en caja, para que luego se le pueda empezar a hacer el trabajo. FOTO 3.5: ABONO DE LA ORDEN DE TRABAJO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 69 FOTO 3.6: APROBACIÓN DEL DISEÑO FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 3.6.4 Aprobar el Diseño. Como lo muestra la foto 3.6, en esta área el cliente se pone de acuerdo con el diseñador y aprueba el diseño, al cual después se le entrega una muestra de impresión en tamaño A4 (21cmx29,7cm) en el material y con la resolución que el cliente solicitó. 70 FOTO 3.7: IMPRESIÓN EN PLOTTER INFINITY (720DPI X720DPI) DE 2,50MT DE ANCHO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. FOTO 3.8: IMPRESIÓN EN PLOTTER ROLAND (1400DPI X1400DPI) DE 1,60MT DE ANCHO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 71 FOTO 3.9: PLOTTER DE CORTE ROLAND DE 1,22MT DE ANCHO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 3.6.5 Imprimir Lona o Vinilo. Después de que la orden verde y el archivo son pasados al operador de las maquinas de impresión, él operador procede a seleccionar el material de impresión, a limpiar los cabezales de impresión, a seleccionar el archivo de la red, a cargar el archivo en el programa impresión y luego a imprimir. En la orden de trabajo hay una columna que dice área la cual define en que máquina se imprime el trabajo ya que actualmente existen 3 máquinas de impresión con diferente aplicación y resolución como se muestra en las (fotos: 3.7, 3.8, 3.9) respectivamente. 72 FOTO 3.10: CORTE DE VINIL ADHESIVO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. FOTO 3.11: TEMPLADO DE LONA EN MARCO DE HIERRO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 73 FOTO 3.12: SOLDANDO ESTRUCTURA DE HIERRO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. FOTO 3.13: DECORANDO DISCOTECA DIAMOND BEACH CON VINIL ADHESIVO MARCA 3M. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 74 3.6.6 Acabado (cortar, templar, pegar, decorar). Después de que el operador de las maquinas de impresión ya haya impreso el trabajo este revisa la orden y en la fila que dice observación comprueba si el trabajo lleva algún tipo de acabado si este lo llevara el operador pasa la orden a el área de acabados, caso contrario al área de almacenamiento. En esta área solo si el cliente lo requiere se realizan acabados lógicamente con un valor adicional al de la impresión. Como se puede ver en las fotos 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13, respectivamente, los tipos de acabados varían según la necesidad del cliente ya que por ejemplo puede ir desde un simple corte de lona o vinil adhesivo hasta la realización de una valla de estructura de hierro o la decoración de una discoteca, esto depende mucho del uso que el cliente le vaya a dar a su impresión. FOTO 3.14: ALMACENAJE DE PRODUCTO TERMINADO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 75 3.6.7 Almacenar. Como se puede ver en la foto 3.14 no existe un área o un suficiente espacio físico para el almacenaje, lo que los trabajadores hacen es simplemente amontonar los trabajos en una mesa con la orden grapada en el producto terminado y esperar que llegue el cliente a retirar su trabajo. FOTO 3.15: ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO AL CLIENTE. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 3.6.8 Entrega al Cliente. Como se puede ver en la foto 3.15, esta es la etapa final de proceso de elaboración de una gigantografía una vez que el trabajo ya se lo terminado y lógicamente cancelado por completo el supervisor de la producción le entrega el trabajo al cliente revisando previamente la orden de trabajo o la factura para comprobar si ya ha sido cancelado en su totalidad. 76 FOTO 3.16: CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO. FUENTE: EMPRESA EXPRESS. ELABORADO POR: JOHN ESPINEL MACÍAS. 3.6.9 Cancelar la orden de trabajo en Caja. Una vez realizada la orden de trabajo pasa al cajero el cuál la revisa y recepta el abono o la cancelación de la misma si está es cancelada en su totalidad el cajero procede a hacer la factura, caso contrario solamente le entrega la copia blanca de la orden de trabajo con el sello de express y la firma del cajero, lo cual quiere decir que la orden ha pasado por caja. La orden de trabajo (foto 3.17) tiene una dimensión de 14cm de ancho por 10cm de alto, está impresa en papel químico y trae 3 copias para llenar a mano: la original es de color blanco la cual se le entrega al cliente para que luego se acerque a retirar el trabajo con el número de orden. La primera copia es de color amarillo, la cual se queda en caja grapada con el abono o si ha sido cancelada se queda grapada con la copia de la factura. La segunda copia es la de color verde está orden se le pasa al operador de la máquinas de impresión. 77 FOTO 3.17 COPIAS DE LA ORDEN DE TRABAJO. Fuente: Empresa Express. Elaborado por: John Espinel Macías. 78 3.7 Identificación de los 7 Desperdicios Básicos. El proceso productivo de la elaboración marcos con lona impresa y templada se lo analizó mediante la identificación de los 7 desperdicios básicos que promulga el JIT (Capítulo 2 punto 2.1), en cada una de las actividades y sus respectivos pasos. Se tomaron en cuenta los pasos más importantes que se realizan para poder ejecutar una actividad. Se utilizó el Formato de identificación de los 7 desperdicios básicos (elaborado en base a la teoría expuesta en el capítulo 2 punto 2.5). Es decir cada actividad del proceso productivo de la elaboración de marcos y vallas posee sus respectivos pasos, los mismos que se especifican los desperdicios encontrados y la causa de éstos obteniendo como resultado la ocurrencia de los mismos. (Formato 1). El análisis se lo efectuó en un periodo de observación de una semana, tomando en cuenta que este formato quedará como un documento de aplicación, que deberá ser utilizado periódicamente (queda a criterio de la empresa). 79 TABLA 3.11: FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 7 DESPERDICIOS BÁSICOS ACTUALES. Formato de Identificación de los 7 Desperdicios Básicos Fecha: 3 Elaborado por: 12 7 Desperdicios Básicos 9 1. Sobre - Producción 1, 4, 5, 7 2. Tiempo de Espera 6, 10 3. Transporte 4, 10 4. Proceso Inadecuado 5. Inventario Innecesario 10 6. Movimientos Innecesarios 7. Defectos de Calidad 2010 John Espinel Macías. Cargo: XXXXXXX Pág. 1 de 6 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVIDAD Pasos El cliente espera parado hasta ser atendido por el diseñador. El cliente le explica al diseñador lo que necesita. El diseñador elabora la orden de trabajo al cliente. El cliente abona el 50% de la orden de trabajo en caja. El diseñador pacta con el cliente la hora de entrega del diseño. El cliente espera hasta que el diseño este acabado. El cliente regresa a revisar el diseño. El cliente nuevamente espera parado hasta ser atendido por el diseñador. El cliente aprueba o rechaza el diseño. El diseñador pasa la orden de trabajo con el archivo guardado en una flash memory al supervisor de las maquinas de impresión. Desperdicio DISEÑO Causa del desperdicio Esperas No existe un sistema de espera con sus respectivos tickets para atención al cliente. No hay más diseñadores para atención al cliente. - - - - - - Esperas No se empieza el diseño al momento en que se atiende al cliente. Proceso Inadecuado Prestación inadecuada del servicio. Esperas Transporte Esperas Sobre Producción Movimiento Innecesario Transporte Proceso Inadecuado 80 No se le termina el diseño en el momento en que se atiende al cliente. Recorrido excesivo e innecesario por parte del cliente. No hay más diseñadores para atención al cliente. Si el cliente rechazaría el diseño, el diseñador tendría que volverlo a hacer, por lo tanto esto le llevaría más tiempo al diseñador en terminar el diseño. No existe una persona o un medio para poder pasar el archivo al operador. Recorrido excesivo e innecesario por parte del diseñador. No está bien diseñado el layout de la empresa. Formato de Identificación de los 7 Desperdicios Básicos Fecha: 3 Elaborado por: Cargo: 12 7 Desperdicios Básicos 8 1. Sobre - Producción 3, 6, 10 2. Tiempo de Espera 1, 11 3. Transporte 4. Proceso Inadecuado 5. Inventario Innecesario 3 6. Movimientos Innecesarios 3 7. Defectos de Calidad 2010 John Espinel Macías. XXXXXXX Pág. 2 de 6 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ACTIVIDAD Pasos El supervisor le entrega el diseño en una memoria al operador de las máquinas. El operador revisa el diseño en el programa de impresión de la máquina. El operador carga el material (vinil, lona opaca o translucida) en la máquina. El operador revisa los niveles de tinta en la máquina. El operador pulsa un botón en la máquina para que esta lea el ancho del material puesto. El operador limpia los cabezales con solvente antes de mandar a imprimir. El operador realiza un test de impresión en la máquina para verificar si los cabezales se encuentran en buen estado. El operador configura en el programa de impresión los niveles de pasadas (calidad de impresión). El operador manda el archivo a imprimir. Después de haber salido la impresión el operador deja secar de 10 a 15 minutos. El operador lleva la impresión hasta el área de almacenaje y despacho. Desperdicio IMPRESIÓN Causa del desperdicio Transporte El supervisor se demora mucho tiempo en llegar hasta donde se encuentra el operario de la máquina. - - Movimientos Innecesarios. Defectos de Calidad Tiempo de Espera El operador se agacha, mueve y levanta, para buscar el material. El material algunas veces sabe venir con defectos de fábrica. Los materiales se encuentran en desorden y toma tiempo encontrarlos. - - - - Tiempo de Espera No se existe un plan de mantenimiento preventivo de los cabezales por lo tanto muchas veces se encuentran obstruidos y demora en limpiarlos. - - Sobre Producción El operador realiza doble y hasta triple manipulación del programa de impresión de la máquina. - - Tiempo de Espera El operario muchas veces sobrepasa los 15 minutos de espera del secado y por lo tanto se retrasa el tiempo de entrega. Transporte El operario recorre mucha distancia para poder llegar al área de almacenaje. Continua 81 Formato de Identificación de los 7 Desperdicios Básicos Fecha: 3 Elaborado por: 12 7 Desperdicios Básicos 1. Sobre - Producción 2, 3, 6, 7, 10, 13, 2. Tiempo de Espera 17, 21 4, 5, 9, 3. Transporte 18, 23 5, 10, 18 4. Proceso Inadecuado 5. Inventario Innecesario 6. Movimientos Innecesarios 11, 15, 19 18 7. Defectos de Calidad 2010 John Espinel Macías. Cargo: XXXXXXX Pág. 3 de 6 N° 1 2 3 4 ACTIVIDAD Pasos El supervisor le entrega una orden de producción a la secretaria para que esta realice el pedido de los materiales. La secretaria hace el pedido por teléfono al proveedor. El material es despachado por el proveedor. El material es bajado de la camioneta y llevado al patio. Desperdicio - - Tiempo de Espera Tiempo de Espera Se desperdicia mucho tiempo al momento de hacer el pedido. El envió del material se demora mucho en llegar a la empresa. Transporte Se lleva el material al patio. Transporte Existe mucho recorrido hasta llegar al tercer piso. 5 El material es subido al tercer piso para ser soldado y pintado. 6 Se llama al soldador . Tiempo de Espera Llega el soldador. Tiempo de Espera 7 8 9 10 11 12 13 El supervisor le entrega las medidas al soldador. El soldador sube al tercer piso a soldar. El soldador corta los tubos con segueta de acuerdo a la medida del marco. El soldador suelda la estructura en el piso. El soldador pule los puntos soldados en la estructura. El soldador espera que la ACABADOS Causa del desperdicio Proceso Inadecuado Mal diseñado el método de trabajo de acabado. No se tiene un soldador fijo por tanto se demora en localizar a el soldador. Desde que se lo llama al soldador hasta que llega se demora de 2 a 3 horas en llegar. - - Transporte Layouts de distribución mal diseñados. Proceso Inadecuado Cortar el hierro con segueta conlleva mucho tiempo. Tiempo de Espera Movimientos Innecesarios Debido al cansancio del corte del material el soldador tarda mucho tiempo. El soldador se agacha, mueve y levanta, para soldar toda la estructura. - - Tiempo de Los puntos de soldaduras tienen que 82 14 15 estructura se enfrié. El soldador prepara la mezcla de la pintura. El soldador limpia la estructura con un wiper remojado con tiñer. 16 El soldador pinta la estructura. 17 El soldador espera hasta que la pintura se seque en la estructura. Espera enfriarse de 20 a 30 minutos. - - Movimientos Innecesarios El soldador se agacha, mueve y levanta, para limpiar la estructura. - Tiempo de Espera Transporte 18 19 20 21 22 23 El soldador baja la estructura con un cabo hasta la planta baja. El operador de las maquinas de impresión pone la lona debajo de la estructura y la cuadra. El operador pone cemento de contacto en la lona. El operador espera hasta que el cemento de contacto se seque. El operador de las maquinas de impresión tiempla la lona impresa en la estructura. El operador lleva el producto al área de almacenaje. Proceso Inadecuado Debido a que se pinta la estructura con pintura anticorrosiva el tiempo de secado va de 2 a 3 horas. Mal diseño de layouts de movimientos. Mal método de trabajo para el acabado de soldadura. Defectos de Calidad Muchas veces la pintura de las estructuras se sale porque la estructura choca con la pared. Movimientos Innecesarios El operador se agacha, mueve y levanta, para cuadrar la estructura. - - Tiempo de Espera El cemento de contacto tiene que estar seco para poder adherirse al hierro. - - Transporte Existe mucho recorrido hasta llegar a la bodega de almacenamiento. Fuente: Empresa Express. Elaborado por: John Espinel Macías. 83 Formato de Identificación de los 7 Desperdicios Básicos Fecha: 3 Elaborado por: 12 7 Desperdicios Básicos 1. Sobre - Producción 2. Tiempo de Espera 3. Transporte 4. Proceso Inadecuado 2 5. Inventario Innecesario 6. Movimientos Innecesarios 7. Defectos de Calidad 2010 John Espinel Macías. Cargo: XXXXXXX Pág. 4 de 6 ACTIVIDAD Pasos N° Desperdicio 1 El operador entrega al supervisor el producto terminado 2 El supervisor almacena en la bodega el producto terminado ALMACENAJE Causa del desperdicio - - Inventario Innecesario En la bodega existe exceso de existencias por ende se requiere mayor manipulación por parte del supervisor. Formato de Identificación de los 7 Desperdicios Básicos Fecha: 3 Elaborado por: 12 7 Desperdicios Básicos 1. Sobre - Producción 1, 2 2. Tiempo de Espera 1 3. Transporte 3 4. Proceso Inadecuado 5. Inventario Innecesario 6. Movimientos Innecesarios 7. Defectos de Calidad 2010 John Espinel Macías. Cargo: XXXXXXX Pág. 5 de 6 N° ACTIVIDAD Pasos ENTREGAS DE TRABAJOS Desperdicio Causa del desperdicio 1 El cliente llega con la orden de trabajo a retirar su trabajo. Tiempo de Espera Transporte 2 El supervisor busca el trabajo del cliente Tiempo de Espera 3 El cliente recibe el trabajo. Proceso Inadecuado 84 No existe quien se encargue de entregar los trabajos. Layouts de distribución mal diseñados. Debido al desorden que existe en la bodega a el supervisor le lleva tiempo en encontrar el trabajo del cliente. Mal diseñado el método de entrega debido a que muchas veces entregan otros trabajadores de la empresa por lo tanto existe mermas en los saldos pendientes de trabajos por retirar, Formato de Identificación de los 7 Desperdicios Básicos Fecha: 3 Elaborado por: 12 7 Desperdicios Básicos 1. Sobre - Producción 2. Tiempo de Espera 3. Transporte 1, 2 4. Proceso Inadecuado 5. Inventario Innecesario 6. Movimientos Innecesarios 7. Defectos de Calidad 2010 John Espinel Macías. Cargo: XXXXXXX Pág. 6 de 6 N° ACTIVIDAD Pasos CANCELACIÓN DE LA ORDEN Desperdicio Causa del desperdicio 1 El cliente cancela el saldo pendiente de la orden o la totalidad de la orden de trabajo. Proceso Inadecuado 2 El cajero le hace la factura al cliente. Proceso Inadecuado Debido al desorden funcional que existe en la empresa muchas veces los trabajadores son los que cobran los saldos pendientes de los trabajos. El cajero no siempre realiza las facturas de los trabajos que se entregan. Al analizar el formato 1 actual del proceso productivo de elaboración de marcos y vallas se pudieron determinar un total de 6 actividades y que a su vez para poder ser ejecutadas son necesarios realizar 51 pasos. Después de analizar la identificación de los 7 desperdicios básicos en el formato 1 se obtuvieron los siguientes datos: Los pasos productivos son 16 y los pasos afectados son 35. TABLA 3.12: PRODUCTIVIDAD VS. DESPERDICIO ACTUAL Productividad vs. Desperdicio Pasos sin desperdicios 16 31,37% Pasos con desperdicios 35 68,63% Total pasos proceso productivo 51 100,00% FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 85 TABLA 3.13: ACTIVIDADES VS. DESPERDICIO Productividad vs. Desperdicio Actual (Proceso productivo 100%) ACTIVIDADES N° DE PASOS PASOS CON DESPERDICIOS PASOS SIN DESPERDICIOS ACABADOS DISEÑO IMPRESIÓN ENTREGAS CANCELACION ALMACENAJE 23 10 11 3 2 2 16 7 6 3 2 1 7 3 5 0 0 1 TOTAL 51 35 16 FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. GRÁFICO 3.5: PRODUCTIVIDAD VS. DESPERDICIO FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. Como se puede observar en la tabla 3.13, las áreas más afectadas por el desperdicio son la de acabados, diseño e impresión. Después de conocer que el 69% de los pasos del proceso productivo están afectados por los desperdicios antes mencionados (formato 1), 86 se realizó un análisis basado en la metodología de Pareto, con el fin de priorizar los defectos y en el capítulo 4 de este trabajo establecer las medidas correctivas y apuntar a su eliminación antes de diseñar el sistema kanban. (Tabla 3.14) y (Gráfico 3.5). TABLA 3.14: PRIORIZACIÓN DE DESPERDICIOS DETECTADOS. Diagrama de Pareto - 7 Desperdicios Desperdicios Ocurrencia Porcentaje Tiempo de Espera Proceso Inadecuado Transporte Movimientos Innecesarios Defectos de Calidad Sobre - Producción Inventario Innecesario 15 10 10 5 2 2 1 33,33% 22,22% 22,22% 11,11% 4,44% 4,44% 2,22% Total 45 100% Porcentaje Acumulado 33,33% 55,56% 77,78% 88,89% 93,33% 97,78% 100,00% FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. GRÁFICO 3.6: DIAGRAMA DE PARETO – 7 DESPERDICIOS FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 87 3.7.1 Análisis del diagrama de Pareto. Analizando el gráfico 3.6 se puede observar cuales son los tipos de desperdicios más frecuentes. Como se puede observar los 4 primeros tipos de desperdicios representan el 88,89% del total detectado. Los cuales son: a) Tiempo de Espera: Esto existe debido a que actualmente la empresa no cuenta con materia prima suficiente para poder realizar todos los trabajos que su clientela demanda día a día, además de ello hace falta rediseñar nuevos métodos de trabajo para todas las actividades del proceso productivo contratando más mano de obra para poder nivelar la producción de la empresa. b) Proceso Inadecuado: Este desperdicio se da debido a que existen operaciones innecesarias, malos métodos de trabajo, falta de mantenimiento a las máquinas, desorden funcional no están nivelados los procesos de producción. c) Transporte: Actualmente en la empresa no existe una costumbre de limpieza tanto a los diferentes lugares de trabajo como a las máquinas de impresión, hay mucho desaseo no existen orden en los procesos productivos, existen layouts mal diseñados. d) Movimientos Innecesarios: Esto se da debido a que los trabajadores realizan muchos movimientos que no añaden valor al producto. Por el principio de Pareto, se concluyó que la mayor parte de las causas de los problemas de la empresa en sus procesos pertenecen sólo a los 4 tipos de desperdicios antes mencionados (los “pocos vitales”), de manera que si se eliminan las causas que los provocan desaparecería la mayor parte de los desperdicios. 88 3.7.2 Análisis de los Desperdicios Detectados. a) Como primer desperdicio está el tiempo de espera, este se produce básicamente debido a malos métodos de trabajo que existen actualmente en las distintas áreas del proceso productivo, además de eso existe escasez de materia prima debido a la mala planificación de recursos, existe mucho desorden y se detecta producto en proceso en espera. b) Como segundo desperdicio se encuentra los procesos inadecuados, esto se da en la empresa debido a que existen malos métodos de trabajo como por ejemplo no existe un plan de mantenimiento preventivo a todas las máquinas y equipos debido a esto se saben parar y por ende se para toda la producción. c) Como tercer desperdicio tenemos el transporte, este se da debido a que existen layouts erróneamente diseñados, problemas de orden y limpieza, además existen recorridos muy largos que implican más tiempos de esperas y defectos de calidad en los productos. d) Como cuarto desperdicio tenemos los movimientos innecesarios, este se produce debido a los malos métodos de trabajo que actualmente existen a lo largo del proceso productivo, como por ejemplo en el área de acabados existen muchos movimientos innecesarios que no le agregan ningún valor al producto, al momento de soldar las estructuras el soldador se agacha, se mueve, se pone el casco, se lo quita y luego se lo vuele a poner esto origina retraso a lo hora de entregar el producto. 89 CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV 4. DISEÑO KANBAN. Este diseño tiene como objetivo principal optimizar la atención al cliente en la empresa Express en la ciudad de Esmeraldas, el cual ayudará a entregar los trabajos a tiempo eliminando los 7 desperdicios básicos que actualmente existen en casi todas las operaciones de el proceso productivo de la empresa, con el fin de aumentar los índices de productividad y a la vez aumentar la satisfacción de los clientes. 4.1 Análisis de la Demanda. Según los datos históricos de ventas de la empresa Express, se ha podido determinar cuáles han sido los productos que mayor demanda han tenido en los 2 últimos años 2009 y 2010, de acuerdo a la temporada que ha existido en los distintos meses. Los siguientes productos que se detallan a continuación en la tabla 4.1 tienen producción repetitiva lo que daría lugar a poder implantar la herramienta kanban en estos procesos. TABLA 4.1: PRODUCTOS QUE OFRECIO LA EMPRESA EXPRESS PARA LAS CAMPAÑAS. Producto Subproducto Marco de hierro de 6,00mtx3,00mt con lona impresa y templada Marco Marco de hierro de 3,00mtx2,00mt con lona impresa y templada Marco de hierro de 2,00mtx1,50mt con lona impresa y templada Marco de hierro de 1,00mtx1,50mt con lona impresa y templada Valla Valla 2,44mt x 1,22mt FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 90 TABLA 4.2: PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA EXPRESS ACTUALMENTE. Producto Subproducto Marco de hierro A0 (120cmx85cm) con lona impresa y templada Marco Marco de hierro A1 (85cmx60cm) con lona impresa y templada Marco de hierro A2 (60cmx42cm) con lona impresa y templada Valla Valla 2,44mt x 1,22mt FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 4.1.1 Análisis de la demanda del 2009. A inicios del año 2009 se comenzó a producir para las campañas a diferentes partidos políticos, donde las primeras elecciones fueron en abril, pero los meses picos donde más se produjo estos 5 productos fueron los meses marzo, abril, mayo y junio. GRÁFICO 4.1: ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2009 PRODUCTOS VS. MESES FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 91 Como lo muestra el gráfico 4.1, el producto que más demanda tuvo en el 2009 fue el marco de 2,00mt x 1,50mt seguido del marco de 1,00mt x 1,50mt, marco 3,00mt x 2,00mt, valla de 2,44mt x 1,22mt y por último el marco de 6,00mt x 3,00mt. Todos los meses del año 2009 el producto marco 2,00mt x 1,50mt fue el que más predomino ubicándose por encima de los otros productos. GRÁFICO 4.2: ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2009 PRODUCCIÓN VS. MESES FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. Como muestra el gráfico 4.2, los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio fueron los meses picos de trabajos. En donde el mes de febrero la demanda subió de 78 unidades que tenia enero a 115 unidades, luego para el mes de marzo la demanda subió a 172 unidades, ya para abril siguió subiendo a 265 unidades por lo que en ese mes fueron las primeras elecciones. Pero la demanda más alta que hubo en el año 2009 fue la del mes de mayo con 380 unidades, estos meses fueron los que se estuvieron trabajando 92 para las campañas las 24 horas/día. Como se puede observar en el gráfico 4.2 la demanda no es constante tiene altos y bajos de acuerdo a la temporada o al tipo de contrato que el departamento de ventas consiga en un mes determinado. GRÁFICO 4.3: ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS 2009 FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. Como lo muestra el gráfico 4.3 el producto que mayor demanda tuvo en el año 2009 fue el marco de 2,00mt x 1,50mt con un total de 725 unidades por año, seguido del marco de 1,00mt x 1,50mt con 465 unidades por año, luego viene el marco de 3,00mt x 2,00mt con 264 unidades por año, después tenemos las vallas de 2,44mt x 1,22mt con 120 unidades y por último el marco de 6,00mt x 3,00mt con 109 unidades por año. 93 4.1.2 Análisis de la demanda del 2010. Como se puede ver en el gráfico 4.4, la demanda de productos del año 2010 no se compara con la demanda de productos del año 2009, primero debido a que no hubieron campañas políticas en el año 2010 y segundo a que la capacidad de la empresa para elaborar estos productos bajo por a la temporada de trabajo normal. Como lo muestra el gráfico 4.4 el producto que más predominó en el año 2010 fue los marcos A0, ya que los clientes utilizan estos marcos para hacer sus fotos o retratos. Además de esto las vallas tuvieron una demanda decreciente, esto se dio debido a dos factores importantes que tiene que ver con los problemas que la empresa atraviesa actualmente, los cuales son: a) Impuntualidad en los tiempos de entrega. b) Falta de recurso humano en la empresa. GRÁFICO 4.4: ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2010 PRODUCTOS VS. MESES FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 94 GRÁFICO 4.5: ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2010 PRODUCCIÓN VS. MESES FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. Como lo demuestra el gráfico 4.5, la demanda del año 2010 no se compara con la demanda del año 2009 utilizando la misma escala en “y” las unidades producidas llegando la mayor demanda a 358 que fue en el mes de agosto del 2010 debido a la temporada de fiestas de Esmeraldas en la cual la empresa lanzo una publicidad por las fiestas. Actualmente la empresa se dedica a ofrecer los servicios de impresión, gigantografías, y a fabricar productos estandarizados con producción repetitiva como son los marcos con lona templada. 95 GRÁFICO 4.6: ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS 2010 FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. Como se puede observar en el gráfico 4.6 el producto que tuvo mayor demanda en el año 2010 fue el marco A0 con 795 unidades, seguido del marco A1 con 595 unidades, después tenemos el marco A2 con 355 unidades y por último las vallas con 70 unidades. Comparando los gráficos 4.3 y 4.6 nos podemos dar cuenta a simple vista que los productos varían, en el año 2009 el producto que tuvo mayor demanda fue el marco de 2,00mt x 1,50mt mientras que para el año 2010 el producto que tuvo mayor demanda fue el marco A0. Entonces para poder determinar los puntos de reorden, la cantidad de contenedores a utilizar, el número de tarjetas kanban a utilizar, se tomarán los datos que mayor demanda hayan tenido tanto en el año 2009, como en el año 2010. 96 4.1.3 Comparación de la demanda del 2009 vs. 2010. Como resultado de los análisis de las demandas de marcos de 2,00mt x 1,50mt como la de los marcos A0 se pudo definir que las dos demandas fluctúan en niveles de unidades muy altos, en el año 2009 los marcos de 2,00mt x 1,50mt alcanzaron un total de 725 unidades/año con una demanda máxima en el mes de mayo de 140 unidades/mes, mientras que en el 2010 los marcos A0 tienen un total de 795 unidades/año con una demanda máxima en el mes de agosto de 200 unidades/mes. Para poder establecer los puntos de reorden vamos a tomar como base las demandas máximas de los años 2009 y 2010, es decir que vamos a establecer 2 puntos de reorden y por los tanto 2 tipos de kanbanes diferentes. GRÁFICO 4.7: COMPARACIÓN DEMANDA 2009 VS. DEMANDA 2010 FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 97 En el presente gráfico 4.7, se muestra la comparación de las demandas mensuales tanto del año 2009 como la del año 2010 y se puede observar a simple vista que los meses de abril, mayo y agosto son los meses que mayor diferencia sacan en cuanto a unidades producidas por mes. También se puede observar que en el año 2009 la empresa produjo más que en el año 2010, esto se dio a que para el año 2009 la empresa contaba con 4 diseñadores mientras que para el año 2010 la empresa solo tuvo 2 diseñadores. Una de las principales causas por las que la demanda de productos de la empresa Express haya bajado tanto para el año 2010 fue sin duda la falta de planificación del departamento de ventas y marketing para poder impulsar sus productos y poder sacar a su vez productos nuevos al mercado. GRÁFICO # 4.8: COMPARACIÓN DE PRODUCTOS CON MAYOR DEMANDA 2009 VS. 2010 FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 98 Como se muestra en el gráfico # 4.8 los productos que más salieron en el año 2009 fueron los marcos de 2,00mt x 1,50mt, mientras que en el año 2010 fueron los marcos A0 1,20mt x 0,85mt. En el mes de mayo del 2009 se puede observar que fue el mes más alto de demanda de los marcos de 2,00mt x 1,50mt, mientras que en el mes de agosto del 2010 fue el más alto para la demanda de marcos A0. 4.1.4 Análisis de la demanda máxima y la demanda moda del 2009. Como se muestra en el gráfico # 4.9 para el cálculo de las tarjetas kanban se van tomar como referencia dos demandas: la demanda máxima es decir la demanda mensual más alta en el periodo de un año y la demanda mensual moda que viene a ser la cantidad que más se repitió en el periodo de un año. GRÁFICO # 4.9: DEMANDAS MENSUALES MÁXIMA Y MODA 2009. FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 99 4.1.5 Análisis de la demanda máxima y la demanda moda del 2010. Para el cálculo de las tarjetas kanban se van a tomar como referencia la demanda mensual máxima y la demanda mensual moda del año 2010 cuyos valores son de 200 y 40 unidades/mes respectivamente tal y como lo muestra el gráfico 4.10. GRÁFICO # 4.10: DEMANDAS MENSUALES MÁXIMA Y MODA 2010. FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. Tomando como base las demandas mensuales máximas y las demandas mensuales moda de los dos últimos años se puede calcular las tarjetas kanban, para las diferentes temporadas la primera temporada sería para las campañas con demanda máxima, la segunda sería para las campañas con demanda normal, la tercera sería para la demanda máxima normal, la cuarta sería la demanda moda normal, con este análisis se establecerán cuatro tipos de kanbanes diferentes para cada tipo de temporada. 100 TABLA 4.3: DEMANDA 2009 VS. 2010 DE MARCOS PRODUCTOS CON MAYOR DEMANDA 2009 VS. 2010 PRODUCTO AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL D. MAX D. MODA MARCOS 2,00X1,50MT 2009 40 50 75 100 140 80 40 55 35 20 50 40 725 140 40 MARCOS A0 2010 40 45 55 50 80 60 65 200 60 65 40 35 795 200 40 FUENTE: Empresa Express. ELABORADO POR: John Espinel Macías. 101 4.2 Tarjetas Kanban. Las Tarjetas Kanban se diseñaron con la finalidad de poder identificar los productos según el lugar en el que se encuentren ya sea pendiente, transportándose, en proceso o terminado, además de eso nos permitirá controlar la cantidad de materiales a utilizar en cada producto evitando los desperdicios. El diseño de la tarjeta kanban de producción se lo realizo en base a el flujo de proceso para la elaboración de estos productos, detallando todos los ítems que con lleva fabricar un producto como lo muestra el gráfico 4.11. En el ítem que dice materiales se ponen todos los materiales que se van a utilizar para la elaboración del producto indicado, después se coloca la cantidad a utilizar de esos materiales es importante detallar las unidades de los materiales ya que cada material varia la cantidad por ende las unidades a comprar. GRÁFICO 4.11: TARJETA KANBAN DE PRODUCCIÓN FUENTE: Express ELABORADO POR: John Espinel Macías. 102 GRÁFICO 4.12: TARJETA KANBAN DE RETIRO FUENTE: Express ELABORADO POR: John Espinel Macías. En el gráfico 4.12 se puede observar el diseño de la tarjeta kanban de retiro, en la que la única diferencia es la parte superior en donde se especifica el proceso anterior y que proceso sigue para poder elaborar el producto ahí descrito. Esta tarjeta nos ayudará a poder mover el producto de una estación de trabajo a otra con la finalidad de poder reponer los productos ocupados por el cliente con la mayor rapidez posible. 4.2.1 Tarjetas kanbans para las campañas con demanda máxima. Estas tarjetas solo se usarían para la temporada alta de campañas en donde la empresa para poder cumplir con la demanda alcanzó un nivel máximo de producción laborando 2 horas adicionales diarias dando un total de 10 horas por día. 103 a) Demanda promedio diaria máxima en Campañas. Lo primero que vamos a hacer es calcular la demanda promedio diaria, para esto vamos a tomar como referencia la demanda máxima en el periodo de un año del producto que más se vendió en las campañas del 2009. El cual fue los marcos de 2,00mt x 1,50mt. DD = DD = DMAX # DL 140 20 = 7 unidades/día DD = 7 marcos de 2,00mt x 1,50mt / día. Simbología: DD= demanda promedio diaria campañas. DMAX= demanda máxima. # DL= número de días laborados en un mes. # DL= 20 días b) Cantidad de contenedores estándar a llenar. Lo segundo que vamos a hacer es calcular NC (cantidad de contenedores estándar a llenar) el cual se lo calcula con la siguiente fórmula: NC = DD CC 104 Para esto necesitamos calcular CC (capacidad del contenedor estándar a usar), el cual se lo estableció de la siguiente manera: El contenedor que va a tener los marcos de 2,00mt x 1,50mt se lo diseñará para que contenga una capacidad de hasta dos marcos por contenedor donde CC = 2 con esto el cálculo quedaría de la siguiente manera: NC = 7 2 = 4 contenedores Simbología: CC = capacidad del contenedor CC = 2 unidades c) Cantidad de contenedores estándar que puede producir una estación en una hora. Como tercero calculamos CE (cantidad de contenedores estándar que puede producir una estación en una hora) el cual se lo calcula con la siguiente fórmula: CE = A TEO + TC Simbología: A= Una hora Estándar (horas) TEO= Tiempo entre Ordenes (horas / contenedor) TC= Tiempo de ciclo (horas / contenedor) Para esto necesitamos calcular primero TC (tiempo de ciclo) el cual se lo calcula de la siguiente manera: 105 Producir un marco de 2,00mt x 1,50mt tarda =30 minutos Entonces producir un contenedor con 2 unidades tardaría = 60minutos. Si le agregamos el minuto de transporte, el tiempo ciclo sería de 61minutos por contenedor. Representado en horas sería 1 hora por contenedor por estación; entonces quedaría de la siguiente forma: TC = 61 minutos/contenedor TC = 1 hora/contenedor TEO = 0 horas/contenedor CE = 1 1,02 = 1 contenedores estándar Conclusiones: - El CE (cantidad de contenedores estándar que puede producir una estación en una hora) es igual a 1. - Un contenedor de 2 unidades se produce en 1 hora en 1 estación pero como son 3 estaciones en total quedaría que 1 contenedor se produce en 3 horas durante todo el proceso productivo. d) Cantidad de kanbans por Estación. Para calcular el número de kanbanes, dividimos el paso b para el paso c, lo cual nos quedaría de la siguiente forma: #K = #K = NC CE 4 = 4 kanbans 1 A este resultado le agregamos el stock de seguridad TSS entonces queda: 106 #K = 4 + 1 = 5 Tarjetas Conclusiones: - Usando 5 tarjetas kanban por cada estación (o bien 3 de producción y 2 de movimiento) podremos controlar el nivel de inventario en proceso. 4.2.2 Tarjetas kanbans para las campañas con demanda moda. Estas tarjetas solo se usarían para la temporada normal de trabajo en campañas en donde la empresa trabaja a un nivel normal de producción. a) Demanda promedio diaria en Campañas. DD = DD = DMODA # DL 40 20 = 2 DD = 2 marcos de 2,00mt x 1,50mt / día. Simbología: DD= demanda promedio diaria campañas. DMODA= demanda moda. # DL= número de días laborados en un mes. # DL= 20 días 107 unidades/día b) Cantidad de contenedores estándar a llenar. NC = NC = DD CC 2 2 = 1 contenedor Simbología: CC = 2 unidades c) Cantidad de contenedores estándar que puede producir una estación en una hora. Producir un marco de 2,00mt x 1,50mt tarda =30 minutos Entonces producir un contenedor con 2 unidades tardaría = 60minutos. Si le agregamos el minuto de transporte, el tiempo ciclo sería de 61minutos por contenedor. Representado en horas sería 1 hora por contenedor por estación; entonces quedaría de la siguiente forma: A= Una hora Estándar (horas) TC = 61 minutos/contenedor TC = 1 hora/contenedor TEO = 0 horas/contenedor CE = CE = A TEO + TC 1 1,02 = 1 d) Cantidad de kanbans por Estación. #K = NC CE 108 contenedores estándar #K = 1 = 1 kanbans 1 A este resultado le agregamos el stock de seguridad TSS entonces queda: #K = 1 + 1 = 2 Tarjetas Conclusiones: - Usando 2 tarjetas kanban por cada estación (1 de producción y 2 de movimiento) podremos controlar el nivel de inventario en proceso. 4.2.3 Tarjetas kanbans para la demanda normal máxima. Estas tarjetas solo se usarían para la temporada normal pero con demanda máxima en donde la empresa alcanza su nivel máximo normal de producción. a) Demanda promedio diaria en temporada normal. DD = DD = DMAX # DL 200 20 = 10 DD = 10 marcos de 1,20mt x 0,85mt / día. Simbología: DD= demanda promedio diaria campañas. DMAX= demanda máxima. # DL= número días laborados en un mes. # DL= 20 días 109 unidades/día b) Cantidad de contenedores estándar a llenar. NC = NC = DD CC 10 2 = 5 contenedores Simbología: CC = 2 unidades c) Cantidad de contenedores estándar que puede producir una estación en una hora. CE = A TEO + TC Simbología: CC = 2 unidades A= Una hora Estándar (horas) TEO= Tiempo entre Ordenes (horas / contenedor) P = 20 minutos (producción de 1 marco de 1,20mt x 0,85mt) TT = 1 minuto (tiempo de transporte) TC = (P x CC)+TT TC = (20 x 2) + 1 TC = 41 minutos/contenedor TC = 1 hora/contenedor TEO = 0 horas/contenedor 110 CE = 1 = 0,68 1,5 ~ 2 contenedores estándar 1 contenedor de 2 unidades se produce en 2 horas. d) Cantidad de kanbans por Estación. #K = #K = NC CE 5 = 3 kanbans 1,5 A este resultado le agregamos el stock de seguridad TSS entonces queda: #K = 3 + 1 = 4 Tarjetas Conclusiones: - Usando 4 tarjetas kanban por estación (2 de producción y 2 de movimiento) podremos controlar el nivel de inventario en proceso. 4.2.4 Tarjetas kanbans para la demanda normal moda. Estas tarjetas solo se usarían para la temporada normal en donde la empresa trabaja a un nivel normal de producción. a) Demanda promedio diaria en temporada normal. DD = DD = DMODA # DL 40 20 = 2 DD = 2 marcos de 1,20mt x 0,85mt / día. 111 unidades/día Simbología: DD= demanda promedio diaria campañas. DMODA= demanda moda. # DL= número de días laborados en un mes. # DL= 20 días b) Cantidad de contenedores estándar a llenar. NC = NC = DD CC 2 2 = 1 contenedores Simbología: CC = 2 unidades c) Cantidad de contenedores estándar que puede producir una estación en una hora. CE = A TEO + TC Simbología: CC = 2 unidades A= Una hora Estándar (horas) TEO= Tiempo entre Ordenes (horas / contenedor) P = 20 minutos (producción de 1 marco de 1,20mt x 0,85mt) 112 TT = 1 minuto (tiempo de transporte) TC = (P x CC)+TT TC = (20 x 2) + 1 TC = 41 minutos/contenedor TC = 0,68 ~ 1 hora/contenedor TEO = 0 horas/contenedor CE = 1 0,68 = 1,5 contenedores estándar 1 contenedor de 2 unidades se produce en 2 horas. d) Cantidad de kanbans por Estación. #K = #K = NC CE 1 = 1 kanbans 1,5 A este resultado le agregamos el stock de seguridad TSS entonces queda: #K =1 + 1 = 2 Tarjetas Conclusiones: - Usando 2 tarjetas kanban por estación (1 de producción y 1 de movimiento) podremos controlar el nivel de inventario en proceso. 113 4.3 Punto de Reorden. Para calcular el punto de reorden vamos a utilizar la siguiente fórmula: Punto de Reorden = [ (DD) x (TD) ] CC Donde: DD = Demanda Diaria Promedio TD = Tiempo de Demora (tiempo total en días desde llevarse las tarjetas y regresar los contenedores) CC = Capacidad del Contenedor (Se sugiere 1/10 de la demanda diaria) 4.3.1 Punto de Reorden para las campañas con demanda máxima. Para el cálculo del TD vamos a tomar en cuenta solamente el tiempo total que se labora durante el día expresado en días y el tiempo que se demoran en regresar las tarjetas kanban con el contenedor vacío. 1 día 10 horas de trabajo 0,60 día 6 horas de trabajo Para este cálculo tomamos como referencia la demanda máxima que hubo en las campañas. DD = 7 unidades/día. PR 7 = x 0,60 2 TD = 0,60 día CC = 2 unidades/contenedor 114 = 2,1 ~ 2 contenedores Conclusión: Cuando sea la temporada de campañas con demanda máxima y los marcos de 2,00mt x1,50mt lleguen a 2 contenedores hay que producir un nuevo contenedor tal como lo indicaría la tarjeta kanban de producción. 4.3.2 Punto de Reorden para las campañas con demanda moda. Igual que hicimos con la demanda máxima en campañas se lo aplica para este tipo de demandas, entonces quedaría de la siguiente forma: 1 día 10 horas de trabajo 0,60 día 6 horas de trabajo DD = 2 unidades/día. PR = 2 TD = 0,60 días x 0,60 = 0,6 ~ 1 contenedor 2 CC = 2 unidades/contenedor Conclusión: Cuando sea la temporada de campañas con demanda moda y los marcos de 2,00mt x1,50mt lleguen a 1 contenedor hay que producir un nuevo contenedor tal como lo indicaría la tarjeta kanban de producción. 115 4.3.3 Punto de Reorden con demanda máxima. Para el cálculo del TD vamos a tomar en cuenta solamente el tiempo total que se labora durante el día en temporada normal, expresado en días y el tiempo que se demoran en regresar las tarjetas kanban con el contenedor vacío. 1 día 8 horas de trabajo 0,50 día 4 horas de trabajo Para este cálculo tomamos como referencia la demanda máxima que existe en temporada normal. DD = 10 unidades/día. PR = 10 x 0,50 2 TD = 0,50días = 2,5~3 contenedores CC = 2 unidades/contenedor Conclusión: Cuando sea la temporada normal pero con demanda máxima y los marcos de 1,20mt x0,85 mt lleguen a 3 contenedores hay que producir un nuevo contenedor tal como lo indicaría la tarjeta kanban de producción. 4.3.4 Punto de Reorden con demanda moda. Igual que hicimos con la demanda máxima se lo aplica para este tipo de demandas, entonces quedaría de la siguiente forma: 1 día 8 horas de trabajo 0,50 día 4 horas de trabajo 116 DD = 2 unidades/día. PR 2 = x 0,50 2 TD = 0,50 días = 0,50~1 contenedor CC = 2 unidades/contenedor Conclusión: Cuando sea la temporada normal pero con demanda moda y los marcos de 1,20mt x0,85 mt lleguen a 1 contenedor hay que producir un nuevo contenedor tal como lo indicaría la tarjeta kanban de producción. 4.4 Tablero Kanban. El Tablero Kanban se ha diseñado con el propósito de visualizar el flujo de proceso de un producto en un determinado momento, además de esto se podrá ver en qué área y en qué estado se encuentra el producto, según la posición en la se encuentre la tarjeta kanban en el tablero. Con este tablero se pondrán tener algunos beneficios como son: reducir el trabajo en proceso (de hecho, queda limitado completamente); balancear la capacidad contra la demanda (ya que sólo se pueden agregar nuevos pedidos a medida que se liberan tarjetas luego de la entrega); y priorizar los trabajos. El equipo de trabajo de la empresa Express se reunirá todos los días alrededor del tablero Kanban con el fin de discutir el trabajo en proceso y qué hacer para que se siga moviendo. Todos los días tendrá el jefe de producción a cargo llevar a cabo la reunión, trabajara con cada una de las tarjetas y discutirá con el equipo de turno. Las tarjetas en el tablero contienen el título del producto que se va a elaborar, su número de identificación, y el nombre de la persona que en ese momento tiene asignada la tarea. 117 Los miembros del equipo tienen la responsabilidad para actualizar el tablero y de mover las tarjetas de kanban a medida que avanzan los productos por el sistema. El sistema de kanban se auto organizara y tendrá una validación diaria con el jefe de producción. El Tablero Kanban se lo colocara en la bodega de materia prima ya que aquí es donde nace el proceso de fabricación. GRÁFICO 4.13: TABLERO KANBAN DE PRODUCCIÓN FUENTE: Express ELABORADO POR: John Espinel Macías. GRÁFICO 4.14: TARJETA KANBAN Y CASILLERO FUENTE: Express ELABORADO POR: John Espinel Macías. 118 Como se puede observar en el gráfico 4.14 el tablero kanban consta de seis cuadros horizontales los cuales son las áreas de trabajo por la que pasa el producto para poder ser entregado al cliente. Además de eso el tablero consta de tres cuadros verticales los cuales son los estados en los que encontraría determinado producto dentro u momento dado. 4.5 Contenedores. Para poder abastecer los materiales de acuerdo al tamaño de lotes que se necesite para poder cubrir la demanda de un determinado periodo, se ha diseñado un sistema de abastecimiento de materiales por medio de “Racks” (contenedores móviles). Los operadores de las diferentes áreas realizarán el abastecimiento de materiales de acuerdo a la secuencia de producción con la ayuda de los racks previamente diseñados exclusivamente para los productos como son los marcos A0 como los de de 2,00mt x 1,50mt. Este rack es de tipo móvil y tendrá la capacidad de llevar hasta dos lotes de 2 unidades por cada producto o del mismo producto por cada viaje que realice. El rack recorrerá por todas las áreas de producción es decir por todo el flujo kanban. Al final del proceso el operador tendrá la facilidad de poder surtir el rack de acuerdo a la descripción de la tarjeta kanban que se tenga. Las principales ventajas que posee este tipo de contenedores es que permiten flexibilidad en los procesos es decir permite reducir los tiempos estándares de fabricación de productos, ya que debido a que este es de tipo móvil, se lo puede mover con facilidad de un lado al otro, también permite rapidez en los procesos al momento de pasar los materiales de un área a otra. Por lo tanto solo se necesita de una persona para poder transportar los materiales desde la bodega de materia prima hasta el área de almacenamiento. 119 - Características del Contenedor tipo Rack. El material con el cual se lo fabricaría seria de tubo cuadrado de hierro de 1”de ancho x1,5 mm de espesor. Para poder moverse con el peso de los marcos se le pondrán 4 llantas de poliuretano de 6 pulgadas de diámetro. Como soporte lleva soldados ángulos de hierro de 1”. Como se puede observar en el gráfico 4.14 lleva 4 tapas de tool galvanizado a los lados para que no se salgan los marcos y 2 tapas de tool que hacen de piso 1 y piso 2 para soportar el peso de los marcos. Gráfico 4.15: Rack para Abastecimiento de Marcos A0 y de 2,00mt x 1,50mt FUENTE: Express ELABORADO POR: John Espinel Macías. 120 Como se puede observar en el gráfico 4.15 el rack está diseñado para almacenar hasta 2 lotes de 2 unidades cada uno, puede ser del producto marcos A0 como del producto marcos 2,00mt x 1,50mt, o a su vez el contenedor puede almacenar los 2 productos distintos en un solo rack. Además de esto el rack cuenta con 4 ruedas móviles para poderlo transportar con facilidad y rapidez por toda la planta de producción 4.6 Descripción del Flujo de Proceso con Kanban. 1. El jefe de producción define la cantidad de tarjetas kanban a utilizar mediante la hoja de cálculo de excel en función de la demanda. 2. El jefe de producción establece la capacidad diaria máxima de producción mediante la hoja de cálculo de excel en función de la demanda. 3. El jefe de producción establece el inventario diario máximo mediante la hoja de cálculo de excel en función de la demanda. 4. El jefe de producción establece el punto de reorden diario mediante la hoja de cálculo de excel en función de la demanda. 5. El jefe de producción revisa el nivel de inventario en la bodega de materia prima. 6. El jefe de producción imprime las tarjetas kanban a utilizar en el proceso. 7. El jefe de producción ubica las tarjetas kanban en el casillero del producto a fabricar del tablero kanban principal. 8. El bodeguero toma la tarjeta kanban del tablero principal. 9. El bodeguero surte el contenedor vacío en el rack móvil. 10. El bodeguero revisa que la cantidad de materiales que puso en el contenedor sea la correcta que está señalada en la tarjeta kanban de producción, caso contrario tendría que completar las cantidades solicitadas. 121 11. El operador 1 necesita material, retira el contenedor lleno de la bodega de materia prima con la respectiva tarjeta kanban de retiro. 12. El operador 2 necesita material y le lleva una tarjeta kanban de retiro al operador 1. 13. El operador 2 descuelga la tarjeta kanban de producción del contenedor lleno y la coloca en el buzón de kanbanes 1. 14. El operador 2 se lleva el contenedor con la tarjeta kanban de retiro colgada. 15. El operador 1 produce otro contenedor señalado en la tarjeta kanban de producción descolgada y la vuelve a colgar en el contenedor. 16. El operador 2 imprime la lona y la coloca en el contenedor con la tarjeta kanban de producción. 17. El operador 3 necesita material y le lleva una tarjeta kanban de retiro al operador 2. 18. El operador 3 descuelga la tarjeta kanban de producción del contenedor y la coloca en el buzón de kanbanes 2. 19. El operador 2 produce otro contenedor señalado en la tarjeta kanban de producción descolgada y la vuelve a colgar en el contenedor. 20. El operador 3 se lleva el contenedor lleno con la tarjeta kanban de retiro colgada. 21. El operador 3 ensambla los marcos y los coloca en el contenedor. 22. El operador 3 lleva el contenedor lleno a la bodega de producto terminado con la tarjeta kanban de retiro. 23. El vendedor entrega los marcos al cliente final y coloca la tarjeta kanban de retiro en el tablero kanban principal. 122 4.7 Diagrama de flujo de proceso con kanban. FUENTE: Express ELABORADO POR: John Espinel Macías. 123 Gráfico 4.16 : Lay – Out, Redistribución de Áreas de Producción – Flujo Kanban (Escala = 1:50) 12,15m 7,00m 7 m cuadr PINTURA pintado 81 m cuadr BK1 BK2 Estación 1 Área de Contenedores Vacíos Escaner TCS 400 Contenedor 1 VACÍO Baño 1 Estación 2 Contenedor 2 VACÍO ENTRADA DE MATERIA PRIMA BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO BK3 SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO ENSAMBLAJE 22 m cuadr 24 m cuadr Contenedor 1 LLENO Fuente: Análisis del Proceso Productivo Elaborado por: John Espinel Macias. 124 Contenedor 2 LLENO Estación 3 Plotter de Impresión Solvente Infinity 720dpi de 2,50mt 19 m cuadr ALMACENADOR DE LONAS Y TUBOS DE HIERRO Área de Planos Plotter HP 800 25soldadura m cuadr 18 m cuadr 31 m cuadr Área de Impresión y Plotteo SOLDADURA corte IMPRESIÓN Plotter TCS 400 8,60m BODEGA MATERIA PRIMA TKP 8 m cuadr Área de Copias e Impresiones en Negro Copiadora Impresora b/n vp1075 Área de Diseño Almacenador de papeles para máquina dc 252 30 m cuadr Área de Impresión a Color 13,40m Caja Plotter de Corte Roland CX-500de 1,22mt Estante de Herramientas Plotter de Impresión Solvente Roland 1440dpi de 1,60mt Impresora a Color Dc252 7,85m 4.8 Lay – Out de redistribución con el flujo kanban. Como lo muestra el gráfico # 4.16 el flujo kanban inicia desde la bodega de materia prima hasta el área de ensamble como se muestra en el gráfico la distribución está diseñada en U con el objetivo de reducir tiempos y movimientos, a continuación se detallan cada una de las áreas por donde circulan los contenedores con las tarjetas kanban: a) Sección de Corte, Soldadura y Pintura (Estación 1): En esta área ingresa el contenedor con la materia prima y los materiales, como serian los tubos de hierro, la pintura, el diluyente y los electrodos, lo primero que se realiza es el corte de los tubos de hierro a la medida indicada en la tarjeta kanban dependiendo del producto a fabricarse. Después que se cortan los tubos el soldador procede a soldar el marco uniendo los tubos cortados, cuadrando la estructura con una escuadra la cual forma ángulos de 90° que permiten que el marco quede totalmente rectangular. Luego que la estructura está soldada el soldador espera hasta que se enfrié los puntos de suelda para luego proceder al siguiente paso, antes de pintar la estructura el soldado le saca el óxido de la estructura con un diluyente llamado tiñer el cual limpia la estructura y permite que la pintura se adhiera con facilidad a la misma, después de este paso se procede a pintar la estructura con un soplete el cual está conectado a un compresor. Y por último se espera hasta q se seque la pintura en la estructura para luego poner los marcos en el contenedor y pasarlo a la siguiente sección. b) Sección de Impresión (Estación 2): En esta sección se procede a imprimir las lonas que irían en los marcos como lo detallaría el kanban de producción. Después que se han impreso las lonas el operador de la máquina coloca las lonas impresas en el contenedor junto con los marcos, para luego pasarlo a la siguiente sección. 125 c) Sección de Ensamble (Estación 3): Esta es la última sección del proceso, aquí se tiempla la lona impresa con el marco de hierro, después que el contenedor llega al área de almacenamiento el operador procede a colocar el marco y lona en la mesa de trabajo fijando y marcando los límites de la lona por debajo de la estructura para luego colocarle un pegamento a la lona, después que el operador coloca el pegamento en la lona espera que seque de 10 a 15 minutos, luego que se comienza a secar el pegamento el operador recién comienza a templar la lona con un templador la tiempla y con un estilete le va realizando varios cortes a la lona para poderla moldear de acuerdo al marco. Una vez que la lona esta templada en el marco el operador coloca el marco en el contenedor y lo despacha al cliente final. 126 CAPÍTULO V CAPÍTULO V 5 SIMULACIÓN KANBAN. Para poder simular el sistema kanban se utilizo el juego de simulación kanban el cual se lo descargo de la página www.strategosinc.com, este juego vino en formato microsoft lo que significa que vino en una hoja de cálculo electrónica de excel con todos los indicadores que se utilizan en un verdadero sistema kanban. Para poderla aplicar a nuestra empresa Express se modificó la hoja de cálculo a nuestras necesidades adaptándole primeramente las unidades las cuales están expresadas en marcos tanto las ventas como la producción y el inventario, segundo se puso el punto de reorden establecido para el tipo de demanda y por último se estableció el inventario diario máximo y la capacidad diaria máxima de producción expresada en marcos por día. 5.1 Juego de simulación kanban. El juego de simulación kanban consiste básicamente en nivelar la producción con la demanda evitando que exista sobreproducción, excesos e inventarios negativos dentro del proceso productivo de la empresa donde existen ventas aleatorias diarias, capacidad diaria de producción, inventario diario máximo, existencias y punto de reorden diario. 5.2 Indicadores que se utilizaron en la simulación kanban. Para poder obtener una simulación lo más real posible el juego kanban ha utilizado los siguientes indicadores que se detallan a continuación: 127 5.2.1 Capacidad diaria. La capacidad diaria es la cantidad máxima dentro de la jornada normal de trabajo que la empresa puede producir en un determinado día, está expresada en marcos por día y se la ha determinado de acuerdo a los datos históricos de producción de la empresa, como lo muestra el gráfico 5.1. Gráfico # 5.1: Capacidad diaria de la simulación kanban. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 5.2.2 Inventario Máximo. El inventario máximo es la cantidad máxima de existencias que puede tener la empresa en un determinado día de trabajo, en nuestro ejemplo se lo determino en base a la capacidad diaria de producción, como lo muestra el gráfico 5.2. 128 Gráfico # 5.2: Inventario máximo de la simulación kanban. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 5.2.3 Punto de reorden. El punto de reorden es el nivel de inventario que determina el momento en el que se debe colocar una nueva tarjeta kanban de producción para poder producir un nuevo contenedor. Como se muestra el gráfico #5.3 el punto de reorden es igual a 4 marcos lo que sería igual a 2 contenedores, el ejemplo se lo tomo de la demanda máxima que hubieron en las campañas del 2009. 129 Gráfico # 5.3: Punto de reorden de la simulación kanban. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 5.2.4 Inventario Inicial. Es la cantidad inicial de productos con la que se arranca la producción en un determinado día, así como lo muestra el gráfico #5.4. En la simulación del kanban primero se parte de la revisión del inventario inicial que existe en la bodega de producto terminado, para luego empezar a producir, es decir que sin revisar el inventario en bodega no se puede empezar a producir ya que después habría exceso de inventario. 130 Gráfico # 5.4: Inventario Inicial de la simulación kanban. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 5.2.5 Número de días laborados en un mes. Estos son los días que se laboran en el periodo de un mes, para la simulación kanban hemos tomado un periodo de 20 días laborables en un mes de trabajo, como lo muestra el gráfico 5.5. Gráfico # 5.5: Número de días laborados en un mes. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 131 5.2.6 Ventas diarias. Para simular las ventas diarias se ha utilizado la formula redondear la cual permite generar números aleatorios dentro de un rango de valores mayores y menores. Gráfico # 5.6: Fórmula para simular ventas aleatorias. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc Como se muestra en el gráfico #5.6 para poder simular las ventas diarias aleatorias se utiliza la formula redondear la misma que permite generar valores aleatorios dentro de un rango máximo y mínimo, para el primero se tomo como referencia la capacidad diaria y para la segunda se tomo como referencia la productividad mínima respectivamente según los datos históricos de la empresa Express. La función del pulsador es la de ingresar cualquier número en esa misma celda ya sea el mismo, al realizar esto los datos de las ventas se cambian automáticamente tanto del producto A como del B. 132 Como se puede observar en el gráfico # 5.7, las ventas son aleatorias durante los 20 días de trabajo, es decir que cada día las cantidades vendidas varían como sucede en la realidad. Al momento de copiar los valores simulados aleatoriamente a la columna de ventas se los tiene que realizar el pegado especial como valores mas no como el de un todo ya que al momento de hacer volverían a cambiar los valores. Gráfico # 5.7: Ventas aleatorias simuladas en un mes de trabajo. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc Como lo muestra el gráfico #5.8 al momento de pegar los valores de las ventas simuladas nos aparece un cuadro rojo en la celda de inventario negativo lo que indica que no se tiene producto en bodega para poder cumplir esa demanda y por ende se tiene que producir un nuevo contenedor para poder cumplir con esa demanda solicitada. Después de ingresa los valores de la demanda simulada tenemos que proceder a ingresar los valores a producir sin tener sobreproducción, exceso ni inventario negativo. 133 Gráfico # 5.8: Ventas diaria simuladas en un mes de trabajo. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 5.2.7 Producción diaria. Como lo indica el gráfico #5.9 en la columna J se ingresan todos los valores a producir teniendo en cuenta que sebe producir lo solicitado por el cliente sin sobreproducción, exceso e inventario negativo es decir sin pasarnos ni una unidad de la capacidad diaria previamente establecida, ya que caso contrario tendríamos sobreproducción. Gráfico # 5.9: Cantidad a producirse en un día de trabajo. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 134 5.2.8 Sobreproducción. Una vez aumentada la cantidad a producirse de 7 marcos a 8 marcos diarios la celda L10 aparece un cuadro rojo como lo muestra el gráfico #5.10, esto indica que hay sobreproducción, es decir que la cantidad a producirse excede de la capacidad diaria de producción la cual es de 7 marcos diarios, esto implica horas extraordinarias, si bien esto es a menudo aceptable en está simulación no se va a permitir. Gráfico # 5.10: Sobreproducción en un día de trabajo. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc Como lo muestra el gráfico # 5.11, la formula se calcula mediante la herramienta SI (prueba lógica) lo que establece la formula es que si (K10) o sea el total producido es mayor a (J3) que vendría a ser la capacidad diaria aceptar el valor como verdadero y mostrar cuadro rojo, caso contrario aceptar el valor como falso y no mostrar nada. Es decir que existe sobreproducción solo cuando el total producido es mayor a la capacidad diaria de producción. 135 Gráfico # 5.11: Fórmula de sobreproducción. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 5.2.9 Exceso. En está simulación el exceso existe cuando después de haber entregado las unidades producidas sobra inventario en bodega el cual supera al inventario máximo permitido. El exceso tampoco está permitido en está simulación. Cuando el cuadro rojo aparece en la columna P como lo muestra el gráfico #5.12, la persona que está a cargo de la producción tiene que cambiar el mix de producción para el siguiente día. En el ejemplo que se muestra en el gráfico # 5.12 antes de producir, en bodega habían 8 unidades, luego la primera venta fue de 7 unidades pero se produjo las 7 unidades solicitadas por el cliente, entonces las 8 unidades que estaban en bodega siguieron quedando en el mismo sitio superando a el nivel de inventario máximo el cual es de 7 unidades es ahí cuando aparece el cuadro rojo de alerta. En conclusión se dice que existe exceso cuando el inventario físico es mayor al inventario máximo permitido. 136 Gráfico # 5.12: Exceso en la simulación kanban. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 5.2.10 Inventario negativo. El inventario negativo no es otra cosa que inexistencias de inventario, es decir cuándo el inventario solicitado es menor a cero esto sucede cuando las entregas prometidas no se han cumplido todavía y a medida que el departamento de ventas va comprometiéndose con los pedidos de los clientes el inventario va tomando valores negativos como se muestra en el gráfico #5.13. En el gráfico #5.13 se puede observar que primero no habían existencias en bodega, segundo después se venden 7 unidades pero producción solo puede producir 2 unidades debido a que existe escasez de materia prima entonces el inventario se transforma a negativo es decir a -5 unidades, ya que todavía existen 5 unidades por entregar, es ahí cuando la empresa recién hace el pedido al proveedor pero esto implicaría alargar los tiempos de entrega y por ende el cliente decide mejor hacerlo en otro lugar. 137 Gráfico # 5.13: Inventario negativo en la simulación kanban. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 5.2.11 Producir. Como se puede observar en el gráfico #5.14 la celda producir se basa básicamente en el punto de reorden, es decir cuando el nivel de inventario llega al nivel del punto de reorden o más aún está por debajo del punto de reorden aparece un cuadro rojo el cual alerta de que se debe producir otro o algunos contenedores. Con este indicador podemos saber cuándo producir para abastecernos y no correr el riesgo de quedarnos sin stock. 138 Gráfico # 5.14: Producir en base al punto de reorden en la simulación kanban. Fuente: Empresa Express Elaborado por: John Espinel 5.3 Ejemplo de la simulación kanban con el producto marco de 2,00mt x 1,50mt con demanda campaña máxima. Para poder entender la simulación kanban se ha realizado un ejemplo tomando en cuenta la demanda máxima que hubo en las campañas del producto marcos de 2,00mt x 1,50mt. Como lo muestra el gráfico #5.15 después de ingresar los valores de las ventas diarias aleatorias se procede a ingresar los valores a producir tomando en cuenta que no se cuenta con un inventario inicial lo que implica que para el primer día vamos a tener una alerta en la celda de producir debido a que se arranco con cero en inventario y el punto de reorden es de 4 unidades. 139 Gráfico # 5.15: Simulación kanban con la demanda máxima en campañas. Fuente: www.strategosinc.com Elaborado por: Strategosinc 140 CAPÍTULO VI CAPÍTULO VI Conclusiones. • Después de haber evaluado la situación actual de la empresa se pudo identificar los diferentes tipos de desperdicios que existen en cada una de las actividades de la misma, una vez identificados los desperdicios se tomo como punto de partida el análisis de Pareto para poder priorizar los desperdicios. • Una vez identificados y priorizados los desperdicios se procedió a rediseñar un nuevo Lay – Out de las áreas de distribución de la misma, como lo muestra el gráfico 4.16. • Con la implantación del Kanban se podrán reducir los tiempos de trabajo en proceso de cada una de las áreas de trabajo y esto a su vez podrá reducir los tiempos de espera de los clientes. • Como resultado de la nueva redistribución de la planta se podrán minimizar las distancias de recorrido de 120mts que tiene el proceso actual a 65mts que tendría el proceso ya con kanban, reduciendo así el desperdicio de movimiento innecesario que existen actualmente en los procesos de la empresa. • Después de implantar el nuevo Lay – Out de redistribución, se podrá tener mayor control en los procesos de producción reduciendo el desperdicio de materiales que había anteriormente. • Para la implementación del kanban se tomaron como base los productos que tienen producción repetitiva y que a su vez han sido los que mayor demanda han tenido en los últimos dos años, para eso se tomo al producto marco de 2,00mt x 1,50mt y el marco A0 1,20mt x 0,85mt. 141 • Con el tablero kanban de producción se podrá visualizar los trabajos en proceso y a su vez priorizar los trabajos que mayor tiempo hayan tenido en espera. • Con el sistema kanban se podrá nivelar la demanda con la producción así como se muestra en la simulación kanban del gráfico # 5.15. • Al establecer la capacidad diaria de producción se podrá evitar la sobreproducción y esto a su vez reducirá las horas extraordinarias. • Al establecer el stock máximo diario permitido se podrán reducir los excesos en todos los procesos productivos de la empresa así como se muestra en el gráfico # 5.9 de la simulación kanban. • Al determinar los puntos de reorden de los diferentes productos como se muestra en el numeral 4.3 se podrá evitar los inventarios negativos y por ende se podrá cumplir con todos los pedidos solicitados en un día tal como se muestra en el gráfico # 5.15 de la simulación kanban. Recomendaciones. • Para poder de implementar el kanban hay que capacitar a todo el personal de la empresa y sobre todo al de producción sobre todos los beneficios que va a tener la empresa al momento de implementar el sistema kanban en sus procesos de trabajo. • La empresa Express para implementar el kanban tiene que estandarizar todos sus procesos y productos que actualmente ofrece la misma, además de esto hay que desarrollar un sistema de calendarización de la producción para los ensambles finales (labeled / mixed production schedule), para poder desarrollar un sistema de producción mixto y etiquetado. 142 • Para poder implantar el sistema kanban la empresa tiene que establecer su capacidad diaria de todos sus productos en todas sus áreas de producción de la misma. • La empresa Express tiene que analizar sus datos de ventas diarias y mensuales de los productos que mayor salida han tenido en los últimos 2 años. • La empresa necesita tener una buena comunicación desde el departamento de ventas hasta el de producción con todos sus empleados de las distintas áreas de trabajo para poder mejorar sus procesos día a día, sobre todo aquellos productos cíclicos a temporada que requieren mucha producción, de manera que se avise con bastante anticipo. • La empresa tiene que capacitar mensual o trimestralmente a todos sus empleados que trabajan en el área de producción con respecto al manejo y mantenimiento preventivo y correctivo de cada unas de las máquinas que ellos operan. • Para poder tener un mejor control en los kanbanes la empresa tiene que utilizar la hoja electrónica de excel del simulador kanban. • El gerente general de la empresa tiene que seguir concientizando a sus empleados en la reducción del desperdicio con el objetivo de algún día llegar a eliminarlos por completo. • El departamento de ventas y marketing necesita rediseñar su logística de ventas y de publicidad para poder captar mayor clientela y por ende aumentar su producción. 143 BIBLIOGRAFÍA Carlos Méndez, Metodología de la Investigación, Bogotá, McGraw-Hill, 1995 Arnaldo Hernández, Jorge Rodríguez R., Manufactura Justo a Tiempo: Un Enfoque Práctico, Compañía Editorial Continental, 1993. Edward J. Hay, Justo a Tiempo: La Técnica Japonesa que genera mayor ventaja Competitiva, Editorial Norma, 2007 Tomás M. Bañegil, El Sistema Just in Time y la Flexibilidad de la Producción, Colección “Empresa y Gestión”, Ediciones Pirámide, 1993. Consulta Bibliográfica en Internet 1. Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Administración de operaciones: estrategia y análisis, Pearson Educación México, 2000. 2. Yasuhiro Monden , El "just in time" hoy en Toyota , Impreso en España, 1996 3. Jeffrey K. Liker, Las claves del éxito de Toyota: 14 principios de gestión del fabricante más grande del mundo, Impreso en España, McGraw-Hill, 2008 4. Alejandro Alonso García, Ángel Alonso García, Conceptos de organización industrial, Impreso en España, 1998, 5. Lluís Cuatrecasas, Lean Management, Impreso en España , 2010 6. Ricardo Fernández García, Sistemas de gestión de la calidad, ambiente y prevención de riesgos, Impreso en España, 2006. 7. Matthew P. Stephens, Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales, 8. José Pedro García Sabater, Gestión de stocks de demanda independiente, Impreso en España, 2004. 144 Páginas Web http://intraremington.remington.edu.co/admon/und5jat.htm http://gestionpersona.blogspot.com/2010/10/visualiza-tus-tareas-con-kanban.html http://www.dosideas.com/noticias/metodologias/184-kanban-y-scrum.html http://www.dosideas.com/noticias/metodologias/454-kanban-en-accion.html http://www.scribd.com/doc/27533915/Justo-a-Tiempo-Jalar-y-Kanban# http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm http://www.books.google.com.ec (Las tres revoluciones: Caza del desperdicio: doblar la productividad con la “Lean Production” Cap. 3, Pág. 93). http://www. strategosinc.com 145 ANEXOS ANEXO 1. MARCO CON LONA IMPRESA Y TEMPLADA A0 (LADO FRONTAL) FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 146 ANEXO 2. MARCO CON LONA IMPRESA Y TEMPLADA A0 (LADO POSTERIOR) FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 147 ANEXO 3. MARCO CON LONA IMPRESA Y TEMPLADA 6,00mt x 3,00mt FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 148 ANEXO 4. VALLA 2,44mt x 1,22 mt FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 149 ANEXO 5. VALLA 2,44mt x 1,22 mt Completa FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 150 ANEXO 6. MÁQUINA DE IMPRESIÓN INFINITY DE 2,50mt DE ANCHO FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 151 ANEXO 7. IMPRESIÓN EN INFINITY FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 152 ANEXO 8. ÁREA DE ROTULACIÓN FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 153 ANEXO 9. VALLA 4,00mt x 4,00mt SECRET (TONSUPA) FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 154 ANEXO 10. VALLA LUMINOSA 4,00mt x 3,00mt DIAMOND BEACH (TONSUPA) FUENTE: Empresa Express ELABORADOR POR: John Espinel M. 155