Universidad Tecnológica de Querétaro Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Querétaro Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Querétaro, o=Universidad Tecnológica de Querétaro, ou, [email protected], c=MX Fecha: 2011.05.17 14:36:05 -05'00' Universidad Tecnológica Querétaro Voluntad Conocimiento de Servicio F IMPLEMENTACIÓN DEL KANBAN “SISTEMA FAURECIA” ET MÉXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V. MEMORIA QUE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE: “INGENIERO EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL” PRESENTA VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ LÓPEZ Santiago de Querétaro Mayo del 2011 Universidad Tecnológica Querétaro Voluntad Conocimiento de Servicio IMPLEMENTACIÓN DEL KANBAN “SISTEMA FAURECIA” ET MÉXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V. MEMORIA QUE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE: “INGENIERO EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL” PRESENTA VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ LÓPEZ Ing. Rogelio Vega García M. en A. Luis Miguel González García Asesor de la Empresa Asesor de la Universidad Santiago de Querétaro Mayo del 2011 2 ÍNDICE Pág. INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 1.1 Antecedentes históricos de la empresa……………………………………….11 1.1.1 Nombre de la empresa………………………………………………….13 1.1.2 Ubicación de la empresa………………………………………………..13 1.1.3 Giro de la empresa………………………………………………………13 1.1.4 Principales productos……………………………………………………13 1.1.5 Clientes y mercado………………………………………………………14 1.1.5.1 Equipo original……………………….………………………..12 1.1.5.2 Exportaciones……………….……………...………………....13 1.2 Misión……………………………………………………………………………..13 1.3 Visión……………………………………………………………………………...13 1.3.1 Visión corporativa………………………………………………………..13 1.4 Política de calidad……………………………………………………………….13 1.4.1 Políticas generales de administración………………………………...15 3 1.4.2 Política ambiental………………………………………………………..15 1.5 Organigrama……………………………………………………………………..16 1.6 Justificación………………………………………………………………………17 1.7 Objetivos…………………………………………………………………………. 17 1.8 Alcances………………………………………………………………………….18 1.9 Plan de actividades y lista de recursos………………………………………..18 CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 2.1 Fundamento teórico……………………………………………………………..22 2.1.1 Teoría general que abarca el proyecto………………………………..22 2.1.2 Teoría especifica del área que trata el proyecto……………………..40 2.1.3 Kanban……………………………………………………………………52 CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL PROYECTO 3.1 Diagnostico……………………………………………………………………….72 3.2 Implementación de estrategias………………...………………………………76 3.3 Estudio de las áreas de trabajo…………………………………..……………89 3.4 Implementación del kanban Faurecia…………………………………………94 4 CAPÍTULO IV. RESULTADOS 4.1 Resultados………………………………………………………………………103 CAPÍTULO V. ANALISIS DE RESULTADOS 5.1 Análisis de resultados………………………………………………………….107 5.2 Conclusiones……………………………………………………………………111 5.3 Recomendaciones……………………………………………………………..110 BIBLIOGRAFÍA Bibliografía……………………………………………………………………..116 5 Introducción Uno de las problemáticas más comunes en lo que respecta a la planeación de la producción es producir lo necesario en el tiempo necesario, sin sobrantes ni faltantes, para lograr esto se necesita un plan, un plan flexible, un plan hecho para ser modificado, un plan que se pueda modificar rápidamente. Las condiciones del mercado cambian constantemente. Y más en la industria automotriz en donde los clientes son cada vez más exigentes, y para responder a estos cambios, se deben dar instrucciones constantemente al área de trabajo. Y mantener una solida administración de todos los recursos. En la actualidad, si una empresa no es lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios del mercado se podría decir que esa empresa estará fuera de competencia en muy poco tiempo. ¿Que es ser flexible?, de acuerdo a su definición "que se acomoda rápidamente a la dirección o requerimientos de otro u otros", esto aplicado a la manufactura se traduciría, "que se acomoda en forma rápida a las necesidades y demanda del cliente", tanto de diseño, calidad y entrega. Para lograr esta flexibilidad se hace necesario implementar en todos los procesos productivos, estrategias que apoyen el flujo continuo de material, estas estrategias deben estar dirigidas a detectar y eliminar todo tipo de desperdicios. Es muy importante que los operadores de producción sepan qué están produciendo, qué características lleva, cuantas van a producir, así como qué van a producir después y que características tendrá, esto con tan solo ayudas visuales. De igual manera los movedores de materiales deben de saber que componente es, en donde va colocado dentro del almacén y que cuente con la información de identificación, empaque y cantidad correcta lista para ser enviada al cliente. 6 Por ello se requiere producir en un sistema Justo a Tiempo, las instrucciones de trabajo deben ser dadas de manera constante en intervalos de tiempo variados. La información más importante en el área de trabajo será, cuanto debemos producir de cual producto en ese momento; las instrucciones pueden ser dadas como se van necesitando. Ya que no es conveniente hacer órdenes de producción muy grandes tratando de prevenir la demanda del mercado ya que nos podemos quedar cortos o largos de producto, así como no es conveniente hacer órdenes unitarias; lo más conveniente es hacer órdenes en cantidad y tiempo en que el cliente lo necesita, ni más ni menos, este es el concepto fundamental. “El cliente es quien inicia el proceso, al jalar el material se da inicio a la cadena de abastecimiento”, para esto nos ayuda el Kanban. Esta técnica productiva desarrollada por Toyota en los años 50`s ayuda a evitar el derroche y el despilfarro, así como; a identificar áreas de oportunidad para eliminar toda clase de desperdicio; para implementar esta técnica se requiere implementar conjuntamente con otros conceptos relacionados a la calidad, los cuales se mencionan en este proyecto y conceptos que también fueron desarrollados por Japón los cuales le permitieron hacer de Japón uno de los países líderes en la fabricación industrial. 7 Resumen Kanban es una aplicación de control visual de la producción, utilizando contenedores retornables, tarjetas y espacios para retirar o mover los productos procedentes de la estación de trabajo que producen o que provienen del proveedor de la estación de trabajo y que van a ser consumidos en la unidad de negocios. El proceso de control de inventario con las normas de amortización, tamaño del lote y frecuencia de las entregas es gestionado y definido a través por primera First-In - First-Out (FIFO) entradas o salidas. El mapeo de la cadena de valor incorpora diversas opciones para apoyar Kanban y Lean Manufacturing. El sistema es muy disciplinado, con reglas bien definidas. Otro objetivo del Kanban es reducir de manera continua los tamaños de búfer de los niveles de inventario más bajos, mejorar la calidad, reducir los plazos de entrega, mejorar la información y los servicios, así como el accionar de los productos. El Método de McDonald's de mantener los carriles hamburguesa completa durante los períodos pico es un ejemplo, muy sencillo y reconocido de un sistema de tracción en una aplicación de servicio. Aplicar los métodos visuales tales como la programación de las juntas grupales y las herramientas de solución de problemas para complementar Kanban cuando los métodos tradicionales no se ajustan a la situación. La frecuencia de entregas a través del sistema de jalar es el resultado de los sistemas de reducción de inventarios y el tiempo de entrega más corto, los plazos más previsibles para mejorar el servicio al cliente. Kanban es relativamente sencillo, en principio, pero puede parecer desalentador para aplicar, ya que se requiere de mucha disciplina. En este proyecto se introducen conceptos o herramientas del flujo continuo de la producción con énfasis en el sistema de Kanban o sistema de Jalar. Se incluyen varios ejemplos del mundo real para demostrar las aplicaciones prácticas de implementación. 8 Abstract Kanban is an application of visual production control using returnable containers, cards or spaces to pull products from the producing workstation or supplier into the consuming workstation or business. The process controls inventory buffers with buffer and lot sizing rules and manages queue sizes through defined First-In-FirstOut (FIFO) squares or lanes. Value Stream Mapping incorporates various kanban options to support Lean Manufacturing. The system is very disciplined, with welldefined rules. A further goal is to continually reduce kanban / buffer sizes to lower inventory levels, improve quality and reduce lead-times. Information and services as well as products can be pulled. McDonald’s method of keeping burger lanes full during peak periods is a recognizable example of a pull system in a service application. Apply other visual methods such as scheduling boards to supplement kanban and when traditional lean methods don't fit the situation. Queues controlled via pull systems result in lower inventories and shorter, more predictable lead-times to improve customer service. Kanban is relatively straightforward in principle, but may seem daunting to apply. This project will introduce concepts of visual production control with emphasis on kanban and pull systems. It will include several real-world examples to demonstrate practical applications or implementation. 9 CAPÍTULO I ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 10 Capítulo I Antecedentes de la empresa 1.1 Antecedentes históricos de la empresa En 1963 ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V., inició operaciones con el nombre comercial de AP de México, en locales arrendados en la zona industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por el incremento de volumen en sus operaciones, en 1981 la empresa requirió expandirse agregando una nave industrial en Ecatepec, Estado de México. En estas condiciones la operación de la empresa se realizaba en dos locales con distinta ubicación, con los consecuentes problemas que esto significaba. En 1986 la empresa inició su proyecto de reconversión para lograr los siguientes objetivos: • Hacer más eficiente la operación ubicando en un solo lugar la planta, almacenes y oficinas. • Aumentar la capacidad instalada. 11 • Facilitar la integración de nuevas líneas de proyectos. • Tener suficiente área para futuras expansiones. • Buscar oportunidades político-económicas. • Ubicar la planta en un lugar más estratégico con referencia a las ubicaciones de las plantas de los clientes y de los proveedores. • Buscar una mejor ubicación estratégica en vías de comunicación. En Octubre de 1986 dio comienzo la construcción de la nueva planta industrial de Arvin de México en la ciudad de Querétaro, Qro., la que a partir del 7 de Marzo de 1988 inició operaciones en esta ciudad. El 07 de Julio del año 2000 se lleva a cabo la fusión de los dos más fuertes proveedores de autopartes a nivel mundial Meritor Automotive Inc., y Arvin Industries Inc., los cuales dan origen a Arvin Meritor Inc., quien pasa a ser el proveedor líder mundial en autopartes. El 17 de Mayo del 2007 los socios AOP (One Equity Parners) adquieren la división de Tecnologías de Emisiones de Arvin Meritor, Inc. la cual pasa a formar parte del grupo EMCON TECHNOLOGIES y lleva como nombre ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V. El 08 de Febrero del 2010 un grupo de accionistas combinado de Emcon y Faurecia anuncian que el Grupo Faurecia adquiere el Grupo Emcon de todo el mundo, por lo que ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V. pasa a manos del Grupo Faurecia. Hasta el momento ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V sigue llevando la misma razón social. Con la adquisición del grupo Emcon, Faurecia pasa a ser el fabricante número 1 en tecnologías de control de emisiones a nivel mundial, Faurecia esta presente en los mercados de todo el mundo empleando unas 15000 personas en 80 centros de producción. 12 1.1.1 Nombre de la empresa ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V. 1.1.2 Ubicación de la empresa La planta industrial esta instalada en una superficie de 50,000 m2 con un área construida con oficinas y talleres de 15,000 m2 aproximadamente, ubicados en carretera Constitución Km. 9.5 Parque Industrial Jurica, en Querétaro, Qro., contando en sus instalaciones con áreas verdes, deportivas, culturales y recreativas para el mejor aprovechamiento del personal y su familia. 1.1.3 Giro de la empresa Es una empresa manufacturera del ramo automotriz, dedicada a la fabricación de Sistemas de Escape para automóviles, camiones y camionetas. 1.1.4 Principales productos Fabricación de Sistemas de Escape, Convertidores Catalíticos y Manifolds para automóviles, camiones y camionetas. 1.1.5 Clientes y mercado ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V., es el proveedor más grande y antiguo de sistemas de escape de la industria automotriz mexicana. 1.1.5.1 Equipo original: Actualmente provee con un alto grado de Servicio y de Calidad a las armadoras: Chrysler de México, Ford Motor Company, Volkswagen de México, General Motors de México, Nissan Mexicana y Mercedez Benz. 13 1.1.5.2 Exportaciones: Directas: Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Indirectas: Mediante los sistemas de escape instalados en vehículos ensamblados en México para exportación. 1.2 Misión Fabricar componentes automotrices para satisfacer las necesidades del mercado, con un excelente nivel de calidad, manteniendo una alta rentabilidad, observando políticas internas de control y responsabilidad social. 1.3 Visión Ser la mejor opción para los clientes como planta manufacturera por su desempeño de clase mundial, líder en rentabilidad y reconocida como mejor lugar para trabajar. 1.3.1 Visión corporativa Ser un proveedor global líder de soluciones innovadoras para el cliente, que mejore la movilidad, la seguridad y el medio ambiente. .1.4 Política de calidad La Política de Calidad está descrita en la Visión de ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V., la visión describe su compromiso de mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Administración de Calidad y establece los Objetivos de Calidad. La Visión es usada para comunicar a la organización la importancia de cumplir los requerimientos regulatorios, legales y del cliente, y es la base de las Revisiones Gerenciales y la provisión adecuada de los recursos 14 1.4.1 Políticas generales de administración La empresa deberá ser administrada con el concepto de TS-16949, ISO 9000 Y VDA 6.1 para avanzar hacia la clase mundial. Se promoverá la participación y comunicación del personal mediante una administración interactiva, y se reconocerá la contribución del personal a la mejora de nuestra operación. Se mantendrá con inversionistas, personal, clientes, proveedores y sociedad en general una imagen de prestigio, calidad y liderazgo mediante un trato justo y de respeto en nuestras relaciones. Se participará en cámaras e instituciones para mantener contacto con el entorno y manifestar nuestro deseo de involucrarnos activamente en la comunidad. Se utilizará la planeación estratégica para el establecimiento de metas y evaluación del desempeño. Se regirán las actividades anteponiendo los intereses de ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V., a los intereses personales. Se aplicará en el manejo de los recursos, técnicas de optimización y conciencia de costos. 1.4.2 Política Ambiental Como líder mundial en la manufactura de componentes y fabricación de otros productos es política de ET MEXICO HOLDINGS: Conducir nuestras operaciones en conformidad con, o para exceder, todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables de la jurisdicción en la cual nosotros hacemos negocios y otros requerimientos a los cuales nos suscribimos. Considerar los impactos ambientales en las decisiones de negocios y de trabajo con nuestros proveedores, contratistas, y clientes para aplicarse asuntos ambientales mutuos. 15 Minimizar impactos ambientales adversos de nuestras operaciones por conservar los recursos naturales y reducir, minimizar o eliminar la generación y liberación de contaminantes al ambiente. Incluir la responsabilidad ambiental y la innovación como un factor relevante en las decisiones de contratación, retención y desempeño del personal. Mantener relaciones abiertas y constructivas con las dependencias gubernamentales, autoridades y grupos ambientales. Evaluar nuestro sistema de administración ambiental. Y adoptar objetivos y metas apropiadas con el objeto de lograr la Mejora Continua. 1.5 Organigrama GERENTE DE PLANTA ASISTENTE ADMINISTRATIV O DIRECTOR DE COMPRAS LVS CONTRALOR GERENTE DE RECURSOS HUMANOS LIDER DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN GERENTE DE PRODUCCIÓN Y PMS GERENTE DE MATERIALES GERENTE DE CALIDAD LIDER DE INGENIERIA DE MANUFACTURA LIDER DE INGENIERIA DEL PRODUCTO LIDER DE PROYECTOS LIDER DE MEJORA CONTINUA 16 1.6 Justificación El presente proyecto se lleva acabo con el único fin de buscar una reducción de espacio en los almacenes de producto terminado y aprovechar al máximo estos espacios los cuales la empresa necesita urgentemente, para instalar nuevas líneas de producción que esta planeado se transfieran de una empresa hermana ubicada en Estados Unidos. Al mismo tiempo buscar ahorros en gastos que la empresa esta incurriendo tanto de administración como de distribución dentro de la planeación, que ayuden a reducir los costos de los productos para lograr mayor competitividad; también contar con información suficiente y útil para: tomar mejores decisiones, minimizar costos de producción, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo, comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos y un aprovechamiento máximo de los recursos. Por todas estas razones, pero primordialmente para lograr una mejor organización en el sistema operativo. 1.7 Objetivos El objetivo primordial es la implementación del Sistema de Kanban acorde al sistema Faurecia, en ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V., por medio de señales visuales y uso de tarjetas viajeras. Con esta implementación se pretende obtener los siguientes resultados: 1. Reducir el inventario de producto terminado a 2 horas únicamente. 2. Liberar por lo menos 750 m2 de espacio qua actualmente se ocupa para almacén de producto terminado. 3. Disminuir el tiempo de carga de producto terminado a 30 min. 4. Capacidad de despachar 16 camiones por turno. 5. Obtener ahorro de un montacargas. 6. Obtener ahorro de una persona por turno en el área de embarques. 7. Aumentar la eficiencia física vs sistema a un 100 %. 8. Reducción de PPM’s externos a 0 (cero). 17 9. Lograr entregas a tiempo a 100%. 10. Cero accidentes. Cabe señalar que estos objetivos son medibles con reportes analizados en las juntas de la gerencia con el corporativo, y que los resultados se empezaran a medir un mes después de haber implementado el Sistema de Kanban en ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V. Estimado para el 01 de Mayo del 2011. 1.8 Alcances La implementación del Sistema de Kanban Faurecia, en todo el almacén de producto terminado de ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V. y a todas las líneas de producción de producto terminado, esto incluye todos los números de parte que van directamente al almacén de producto terminado y que son entregados directamente a todos los clientes. 1.9 Plan de Actividades y Lista de Recursos. A continuación se muestra el cronograma de actividades durante el proyecto: 18 Cabe señalar que todas las actividades están a cargo del encargado de proyecto. Recursos Materiales y Humanos Listado de Recursos Recursos Materiale Recursos s Materiales Escritorio Tablero metálico de.Batch Computadora Impresora Stock Tapabocas Recursos Recursos Financieros Humanos Recursos Otros Tiempo Recursos Autorización de 2 personas Asignación del Acceso al las requisiciones operativas personal por un MFG pro. para los recursos materiales 1 montacarguista Autorización Personal de pago de tiempo servicios para extra para el colocación de personal identificaciones operativo. en almacenes periodo de 5 meses aproximadamente Acceso al EDI Calculo de tiempo de carga para Acceso a la cada embarque red. por cliente Préstamo del Teléfono Personal almacén en Guantes de subcontratado horarios no seguridad para pintar el lay laborables para out del almacén realizar Acceso al Correo Electrónico movimientos. 19 Canastilla Enmicadora para montacargas Guillotina Líder del proyecto Cronograma Releases de los clientes Cordón de Lead time seguridad por números para trabajar de parte y en las alturas células Tiempos de Micas de Pliego de plástico imán delgado cambio por números de parte y célula Hojas de colores Plumones Lay out de la planta Tablero Micas de acrílico Metálico de Mezcla de Programa de productos embarques por célula por cliente Reloj digital Montacargas para el área de embarque Calculo de ruta Milk Run por cliente Lay out actual de los Pintura Fluxómetro almacenes de producto terminado Apoyo de Maskin Tape Tinher todas las áreas involucradas Tableros Metálicos de Leveling Análisis de Lapiceros tiempos y movimientos Stock Tableros Metálicos de Cuadernos Shop Stock Tableros Metálicos de Pool Stock 20 CAPÍTULO 2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 21 2.1 Fundamentación Teórica 2.1.1 Teoría General que Abarca el Proyecto Evolución de la Calidad por Generaciones A lo largo de la historia se observa que desde sus inicios el hombre ha tenido la necesidad de satisfacer sus requerimientos más elementales para poder subsistir, por lo que él mismo elaboraba sus productos, sin otro concepto de calidad más que la de que aquel producto elaborado cumpliera con sus necesidades básicas. Con el paso del tiempo y dada la imposibilidad de elaborar todos los productos que requería, se empezaron a realizar trueques. La población fue aumentando y con esto las necesidades, con lo cual las personas que desarrollaban los productos le daba el sello personal característico de acuerdo a su habilidad y experiencia y donde la calidad era controlada por él mismo, a un régimen rudimentario en el cual hacía partícipes a otras personas de sus conocimientos y habilidades, pasando él mismo de artesano a maestro. Es así que se tienen los grupos de personas orientadas por un maestro, el que asume la responsabilidad del diseño del producto y la responsabilidad del proceso de trabajo. Más tarde, con la llegada de la revolución industrial, los pequeños talleres se convirtieron en pequeñas fábricas de producción masiva, se buscan métodos de producción en serie y se organiza el trabajo en formas más completas, con el consecuente aumento de trabajadores a los que se les asigna una labor determinada, estén o no preparados para ejecutar dicha labor. Es cuando comienzan a aparecer personas con la función exclusiva de inspeccionar la calidad de los productos, llamándolos inspectores de calidad, iniciando la calidad por inspección. Primera Generación: Control de Calidad por Inspección Al ver los problemas suscitados en la producción en serie, los empresarios deciden centrar la calidad en la detección de los productos defectuosos y establecer normas que debían cumplir los productos para salir a la venta. Por 22 primera vez se introducen los departamentos de control de calidad que, a través de la inspección, examinan de cerca los productos terminados para detectar sus defectos y errores y, así, proceder a tomar las medidas necesarias para tratar de evitar que el consumidor reciba productos defectuosos. Aquí calidad significa atacar los efectos más no la causa, a partir de un enfoque de acción correctiva, cuya responsabilidad recae en los inspectores, quiénes además de auxiliarse de la inspección visual, llegan a utilizar instrumentos de medición para efectuar comparaciones con estándares preestablecidos. Segunda Generación: Aseguramiento de la Calidad En 1924, Walter A. Shewhart de Bell Telephone Laboratories diseñó una gráfica de estadísticas para controlar las variables de un producto, iniciando así la era del control estadístico de la calidad. Más adelante, en esa misma década, H. F. Dodge y H. G. Roming, de Bell Telephone Laboratories, crearon el área de muestreos de aceptación como sustituto de la inspección al 100% del producto obtenido. En 1942 (2°.Guerra mundial) se hizo evide nte el reconocimiento al valor del control de calidad. Al reconocer que todo proceso de producción de bienes y servicios presenta variaciones, se determina que controlando el proceso, se puede controlar la producción. En 1946 se fundó la Sociedad Estadounidense de Control de Calidad (American Society of Quality Control, ASQC), la que a través de publicaciones, conferencias y cursos de capacitación, promovió el uso de la técnicas estadísticas para el control de la calidad len todo tipo de productos ya fueran bienes o servicios. George Edwards en 1946, define el control de calidad como cualquier procedimiento, estadístico o no, que ayude a que las características de un producto sean menos variables y estén más cercanas a las especificaciones de diseño. Edwards concibe también el término aseguramiento de la calidad, poniendo a la calidad como responsabilidad directa de la administración. La calidad no es accidental sino que es resultado de la actividad de todas las partes que conforman a la empresa. Se aseguran las materias primas desde el 23 proveedor y se pasa de controlar el producto final a controlar el proceso, determinado los puntos críticos de control, y los operadores se convierten en los responsables de la calidad de la producción. El Dr. William Edwards Deming, quién aprendió los fundamentos de calidad de Shewhart, en 1942 es contratado para aplicar el Control Estadístico en la industria armamentista convirtiéndose cuatro años más tarde en socio y fundador de la ASQC. Más tarde en 1950, Deming contactó a la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE), y a través de ellos empezó a impartir una serie de conferencias a ingenieros japoneses sobre métodos estadísticos y sobre la responsabilidad de la calidad de personal gerencial de alto nivel, es así que aparecen las siete herramientas del control estadístico del proceso y el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Tercera Generación: El Proceso de Calidad Total El Dr. Joseph M. Juran visitó por primera vez Japón en 1954 y contribuyó a destacar el importante compromiso del área gerencial por el logro de la calidad que después se adoptaron en todo el mundo. Los 80's se distinguen por un esfuerzo para alcanzar la calidad en todos los aspectos dentro de las organizaciones de negocios y servicios en los Estados Unidos, incluyendo las áreas de finanzas, ventas, personal, mantenimiento, administración, manufactura y servicios. La calidad se enfoca ya al sistema como un todo y no exclusivamente a la línea de manufactura. En esta generación la calidad sufre un viraje al pasar de ser una herramienta de control manejada por expertos a ser la estrategia de la empresa dirigida por el grupo directivo y lidereada por el Director General. En esta generación el proceso de calidad total se inicia y se termina con el cliente, donde se busca un pleno conocimiento del mismo, de sus necesidades, requisitos y deseos y del uso que le dará a los productos y servicios que le ofrece la empresa. Se inicia el desarrollo del personal con enfoque de calidad y se instala el trabajo en equipo en sus diferentes variantes y formas, como un medio de hacer participar a los empleados en el proceso de calidad total. Se inicia el desarrollo de proveedores. 24 Cuarta Generación: Mejora del Proceso de Calidad Total En esta Generación el factor humano juega un papel muy importante al iniciar un proceso continuo de reducción de costos al haber desarrollado habilidades para trabajar en equipo y para la resolución de problemas. La empresa se da cuenta que tiene que desarrollar cerebros y generar su propio conocimiento, pero de forma sistémica. Al madurar el liderazgo de los jefes el trabajo en equipo se transforma de grupos naturales de trabajo a equipos de mejora continua, dotando al personal de medios formales para implementar mejoras en su propio trabajo. Una parte del sueldo o salario de los empleados se otorga según los resultados obtenidos. La empresa trata de cambiarlos sueldos y los salarios, de significarle un costo fijo a ser un costo variable. Se inicia el desarrollo de proyectos interfuncionales que abarcan varias áreas de la empresa y se inicia el rompimiento de las barreras entre departamentos de la misma empresa. La estructura de la empresa reduce sus niveles y se invierte para dejar al cliente como el cenit de la pirámide y convertir a cada jefe en facilitador del trabajo del personal a su cargo. La brecha con el cliente se reduce cada vez más, al rediseñar los productos y servicios bajo sus especificaciones. La suma de los esfuerzos del personal y la optimización del proceso reditúan en una reducción continua de costos que, junto con la reducción de la brecha traducida en ventas, refleja en conjunto una mejora en las utilidades de la empresa. Desarrollo de la Historia de la Calidad Los primeros estudios sobre calidad se hicieron en Estados Unidos. En el año de 1933 el Doctor W. A. Shward, de los Bell Laboratories, aplicó el concepto de control estadístico de proceso por primera vez con propósitos industriales; su objetivo era mejorar en términos de costo-beneficio las líneas de producción el resultado fue el uso de la estadística de manera eficiente para elevar la productividad y disminuir los errores, estableciendo un análisis específico del origen de las mermas, con la intención de elevar la productividad y la calidad. 25 Cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, el control estadístico del proceso se convirtió poco a poco y paulatinamente en un arma secreta de la industria, fue así como los estudios industriales sobre cómo elevar la calidad bajo el método moderno consistente en el control estadístico del proceso llevó a los norteamericanos a crear el primer sistema de aseguramiento de la calidad vigente en el mundo. El objetivo fundamental de esta creación era el establecer con absoluta claridad que a través de un sistema novedoso era posible garantizar los estándares de calidad de manera tal que se evitara, sobre todo, la pérdida de vidas humanas; uno de los principales interesados en elevar la calidad y el efecto productivo de ésta fue el gobierno norteamericano y especialmente la industria militar de Estados Unidos, para los militares era fundamental el evitar que tantos jóvenes norteamericanos permanecieran simple y sencillamente porque sus paracaídas no se abrían; a partir de 1943 se intensificó la búsqueda para establecer los estándares de calidad a través de una visión de aseguramiento de la calidad para evitar aquella tragedia, no solamente podríamos echar la culpa a los paracaídas sino que también hubo una gran cantidad de fallas en el armamento de Estados Unidos. Para lograr elevar la calidad se crearon las primeras normas de calidad del mundo mediante el concepto moderno del aseguramiento de la calidad, para lograr un verdadero control de calidad se ideo un sistema de certificación de la calidad que el ejercito de Estados Unidos inició desde antes de la guerra. Las primeras normas de calidad norteamericanas funcionaron precisamente en la industria militar y fueron llamadas las normas Z1, las normas Z1 fueron de gran éxito para la industria norteamericana y permitieron elevar los estándares de calidad dramáticamente evitando así el derroche de vidas humanas. Edwards Deming contribuyó precisamente a mejorar la calidad de la industria norteamericana dedicada a la guerra, al final de esta Deming fue a Japón invitado por el comando militar de ocupación de Estados Unidos, ahí tendría un papel fundamental en cuanto a la elevación de la calidad; Deming llegó a Tokio y en 1947 inició sus primeros contactos con ingenieros japoneses, en 1950 fue invitado 26 por el Presidente de la Unión de Ingenieros Científicos Japoneses (JUSEP), a partir de este momento se dio a conocer e impartió unos cursos que se iniciaron el 19 de junio de 1950, por primera vez Deming , el padre de la calidad japonesa hizo uso en Japón ante un grupo importante de su modelo administrativo para el manejo de la calidad, es importante decir que los japoneses no tenían antecedentes claros de la calidad y que su calidad era verdaderamente fatal antes de la llegada de Deming en 1950 y antes de la visita del Doctor Joseph Juran en el año de 1954 a Japón. La era de la información enfocada al cliente, la era de la calidad, el inicio de la nueva competitividad, el nacimiento de Asia como nuevo poder global, y de Japón como amo del siglo XXI esta precisamente fundamentado en la globalización de la calidad, una nueva estrategia de competir, entender las necesidades del cliente, y por supuesto satisfacer la demanda de los mercados. Debemos establecer que la calidad tanto en Europa como en Japón y Estados Unidos detonó precisamente al terminar la segunda Guerra Mundial y que justamente en este periodo fue cuando las naciones del mundo se organizaron para crear y elevar los estándares de calidad, es por ello que el antecedente de la ISO esta precisamente ligado a hace 50 años, cuando entre 1950 y 1096 la calidad se convirtió en una mega tendencia en el mundo entero. En Estados Unidos Joseph Juran fue un detonador esencial para este desarrollo, a los nombres de Deming en Japón y Juran también en Japón debe agregarse el nombre de Phillip Crosby que inició en los años 60 una revolución de la calidad en Estados Unidos y el de Armand V. Feigenbaum, otro gran impulsor del control de calidad. De los muchos principios y procedimientos de los que podemos hablar es importante señalar que la calidad tuvo un papel esencial, diremos que entre enero de 1951 y julio del mismo año los japoneses aplicaron los conceptos de mejora continua de Deming en 45 plantas. Estas plantas tuvieron éxito en cuanto a la implementación de sistemas que permitieron elevar la calidad y es por eso que a partir del verano de 1951 los japoneses quedaron muy reconocidos a Deming y esto llevó a la creación del Premio Nacional de Calidad de los japoneses denominados precisamente así Premio Deming a la Calidad y a partir de noviembre de 1951 aplicado a ser entregado a una empresa o una Institución. En la actualidad el Premio Deming se entrega en función de la capacidad que tiene la 27 organización de mejorar sus procesos administrativos o bien productivos, es importante decir que el premio Deming es el antecedente más remoto de otros premios internacionales como el Premio Malcolm Baldrige de Estados Unidos. Estas políticas para elevar la calidad y la productividad han servido de herramienta de La fama de Edwards Deming llegó a Estados Unidos hasta que los japoneses Kinishi Koyanagi, un extraordinario implementador de calidad en Japón llegó a los Estados Unidos e impartió un seminario en Rochester en donde se hablaba de los trece progresos de las trece compañías japonesas que habían logrado elevar la calidad y la productividad a partir de la teoría de Deming, es importante decir que el papel de Deming no fue conocido en Estados Unidos sino hasta 20 años después de sus pláticas en Japón. Según las opiniones externadas por Kaoru lshikawa, señalan que en síntesis lo que permitió elevar la calidad en Japón se debió a: 1. Los sistemas de calidad estadísticos y de control de inspección por muestreo tuvieron verdadera utilidad en Japón. 2. Se logro demostrar que tales métodos eran realmente favorables y que el control de la calidad era posible. 3. Los dispositivos de medición de control para recopilar datos, se veían como una amenaza al principio por los obreros, hasta que fueron bien vendidos por las compañías y estos empezaron a involucrarse y a comprometerse. 4. Los métodos de muestreo no se empleaban correctamente. Los datos no tenían calidad, no eran útiles, la gente no se comprometía sólo se involucraba, pero a través de un esfuerzo sistemático por el cambio organizacional y sobre todo, el cambio cultural, se logró involucrar a la gente. 5. En un principio la calidad estaba siendo vista como una amenaza y no como un beneficio, pero poco a poco los trabajadores descubrieron que haciendo su trabajo con calidad tendrían todo tipo de beneficios. 6. En síntesis, la actividad de control de calidad estaba siendo rechazada por los trabajadores en un principio porque los líderes de Alta Dirección se involucraban, pero cuando éstos empezaron a ser capacitados, las cosas 28 cambiaron dramáticamente de esta manera teniendo apoyo la gente de abajo los líderes capacitados y motivados hacia emprender mejoramiento de calidad procuraron la acción y los resultados fueron extraordinarios. 7. El Doctor Deming cuando llegó a Japón empezó a hablar sobre su modelo de mejora continua pero al principio los líderes no comprendieron lo que él pretendía hacer con la calidad, de esta manera en un principio el éxito se le negó a Deming, fue hasta que los ingenieros y directores generales de todos los departamentos comprendieron el esfuerzo que tenía que hacerse y que el papel principal de protagonismo para mejorar la calidad lo tenían directores o los grandes líderes; cuando realmente se comprendió este sentido de la calidad las cosas cambiaron dramáticamente y empezaron a mejorar y de esta manera surgió la tan famosa calidad de los japoneses. No sólo se atribuye a Ishikawa sino a muchos de sus discípulos el hecho de los cambios dramáticos que propició que Japón desarrollara un modelo nacional de calidad extraordinario. El Doctor Joseph Juran, quien llegó a Japón en 1945 cambió el rumbo de la calidad, visitó Japón invitado por la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE) tal y como Deming lo había hecho en 1950, para entonces el Doctor Juran ya era un afamado estudioso de la calidad en Estados Unidos y también era conocido en Europa. Tenía un reconocimiento ejemplar y su fama le precedió aún antes de llegar a Japón, por esta razón los seminarios que impartió tuvieron un enorme éxito y una gran asistencia. Juran había sido discípulo de Walter Sheward, el matemático que introdujo la estadística como medio de gestión de la calidad entre 1931 y 1935. El ministerio de guerra pidió a los BelI Laboratories asesoría para introducir el método estadístico en la fabricación de armas en Estados Unidos dentro de las fábricas de armamento norteamericano, el resultado fue que la guerra dependió en gran medida de la calidad y productividad de dicho sistema y que Walter Sheward se convirtió en uno de los hombres más buscados por el ejército norteamericano: ahí 29 nació el control de la calidad, ‘el aseguramiento de calidad y se establecieron las bases para crear un sistema moderno de calidad que ayudaría en muchas formas bajo el concepto japonés de calidad total, bajo el concepto de las normas de calidad ISO 9000 y bajo muchos otros conceptos que buscan la gestión de la calidad como objetivo estratégico para elevar a través del control de calidad la capacidad de competir de las empresas y las organizaciones así como satisfacer con éxito el mercado, asegurando, por supuesto, la permanencia de las empresas. Sería importante decir que otro hombre muy importante además de los ya mencionados fue el Doctor Armand V. Feigenbaum quien creó el concepto de gestión de la calidad o de gestionar la calidad, él también introdujo un programa de calidad de la General Electric que aplicó por primera vez el Total Quality Control en Estados Unidos, que aparece en 1951 su libro “Total Quality Control’’ que es exitoso en Europa a partir de 1961. Feigenbaum es nombrado director de todas las unidades de producción del mundo de la General Electric y así difunde en esta compañía sus conocimientos acerca de calidad, recordemos que Feigenbaum también va a Japón en el año 1956 y lo hace posteriormente en repetidas ocasiones, a estos tres nombres Edwards Deming, Joseph Juran y Armand V. Feigenbaum debemos la gran explosión de la calidad en Japón que a través del Doctor Ishikawa tuvo consolidación a partir de 1955. A partir de 1970 el concepto “norma de calidad” se ha convertido en una constante en la historia industrial del mundo moderno, la calidad es ya una mega tendencia y se ha globalizado a prácticamente todos los países industriales del mundo, pero también se ha globalizado a muchas organizaciones: debemos recordar otro personaje importante de la historia de la calidad. Hasta principios de los años 60 la calidad permanece en el ámbito de los ingenieros y de la gestión, el hombre en la empresa no es más que un factor, carece de responsabilidad en la obtención de la calidad, pero en octubre de 1961 Phillip B. Crosby lanza su concepto de cero defectos. Los primeros fracasos en el terreno espacial han mostrado, en efecto que los fallos provienen casi exclusivamente de errores humanos, así pues hay que concentrar los esfuerzos en el hombre. En 1966 Crosby nuevamente 30 nombrado Vicepresidente de Calidad de la empresa ITT desarrolla la experiencia conseguida por Martín Marrieta de responsabilizar al obrero acerca de la calidad de las operaciones que se le confían, este método entraña la supresión de numerosos controles e ínsita a suscitar en el operario la toma de conciencia de “hacerlo bien a la primera y siempre. A partir de 1970 las normas ISO 9000 han tenido cada vez mayor vigencia. En los años 90 has normas han sido revisadas de sus borradores originales y constantemente reactualizadas, a partir del año 2000 la ISO 9000 regulará los sistemas de comercio mundial en Occidente, y los sistemas de calidad son el único fundamento que permite a las empresas sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. Principales Exponentes de la Calidad y Sus Aportaciones En el intento de encontrar sistemas más económicos para controlar la calidad, se desarrollo el Control Estadístico de la Calidad. En este método se aplican conceptos estadísticos para analizar y controlar la calidad en los procesos de transformación permitiendo examinar un número reducido de piezas en una muestra significativa de un lote, en lugar de tener que inspeccionar el total de la producción. El método de muestreo fue desarrollado en 1923, cuando la Western Electric solicitó a los Bell Telephone Laboratories, un procedimiento para controlar los defectos de su producción, para lo cual se formó el equipo integrado por Walter A. Shewart, Harold F. Dodge, Henry G. Romig, George G. Edward y Donald A. Quarles, quienes en varios años perfeccionaron el instrumento de trabajo denominado Control Estadístico de la Calidad (SQC) mismo que se transformó, en la piedra angular del proceso industrial japonés. Shewart hace énfasis en la medición de la calidad y ofrece un concepto pragmático de la misma al indicar que la medida de la calidad es cuantitativa y puede tomar diversos valores, dicho en otras palabras, la calidad sin importar cual sea su medición y definición, siempre será una variable, este concepto está orientado al control estadístico de la calidad, sin embargo este autor fundamenta a la calidad en tres orientaciones; producto, manufactura y cliente. 31 Walter A. Shewhart publicó en 1931, “Economic Control of Quality of Manufactured Product". Harold F. Dodge y Henry G. Romig, publicaron en 1929 "A Method of Sampling Inspection" y con la dirección de Dodge, se publicó "Manual of Presentation of Data" en 1933. En 1941, el Ministerio de la Guerra de Estados Unidos pidió a la American Standard Society realizar un proyecto para aplicar los métodos de SQC a los materiales destinados al ejercito; se formó el Emergency Technical Committee, el cual, bajo la presidencia de Harol F. Dodge y con la participación de W. Edwards Deming, publicó en mayo de 1941 los American Standards Z 1.1 y Z 1.2 , que fueron utilizados por los proveedores del ejercito y de la marina para fijar las cláusulas en sus contratos de material bélico. Armand V. Feigenbaum. En 1949 se edita por primera vez en Estados Unidos un libro titulado "Total Quality Control", en donde introduce por primera vez conceptos en la calidad que son considerados como el fundamento de la calidad total que actualmente conocemos. Feigenbaum es uno de los pioneros del movimiento hacia la calidad y productividad. Fue conocido por lo Japoneses casi al mismo tiempo que Deming y Juran ya que como jefe de calidad de General Electric, tuvo muchos contactos con compañías japonesas tales como, Hitachi y Toshiba. Fue el primero en afirmar que la calidad debe considerarse en todas las diferentes etapas del proceso y no sólo en la función de manufactura. Sostiene que la contribución de la función de manufactura considerada de manera aislada, no es suficiente para obtener productos de alta calidad, expresó lo siguiente: "El principio fundamental del concepto de calidad total, así como su diferencia con otros conceptos, es que, para que sea de una efectividad genuina, el control debe iniciar por la identificación de los requerimientos de la calidad del cliente y termine solamente cuando el producto que llega a sus manos produzca un cliente satisfecho. El control de calidad total guía las acciones coordinadas de personas, máquinas e información, para alcanzar este objetivo. El primer principio que debe tomarse en cuenta es que la calidad es responsabilidad de todos". Feigenbaum 32 sostiene que el curso de los nuevos productos en una fabrica pasa por etapas similares a lo que el llama el ciclo industrial. Considera tres categorías de etapas: Control de nuevos diseños, Control de materiales de insumo y Control del producto o del proceso. Definición de Control Total de la Calidad (CTC), es un conjunto de esfuerzos efectivos de los diferentes grupos de una organización para la integración del desarrollo, del mantenimiento y de la superación de la calidad de un producto, con el fin de hacer posibles fabricación y servicio, a satisfacción completa del consumidor y al nivel más económico. La totalidad implica tener o dar calidad a partir de todos los elementos de la organización, es decir, las especificaciones del producto son importantes, pero no son suficientes, ya que es indispensable el servicio que se ofrece dentro y fuera de la empresa hacia los clientes, esto es lo que le da el carácter de total y lo que propicia la satisfacción total del consumidor, que es el gran cambio en el concepto de calidad, anteriormente cuando se hablaba si un producto tenía o no calidad se verificaban sus dimensiones contra un plano y si cumplía con las normas se consideraba que tenia calidad; Feigenbaum al introducir el concepto de la satisfacción total provoca que ya no sea suficiente cumplir con las especificaciones de un producto hay que buscar la satisfacción total del cliente a fin de permanecer en el mercado. Cuando este autor se refiere "al nivel más económico", está considerando a hacerlo bien a la primera vez, sin errores, sin retrabajos, hacer el trabajo solamente una vez y hacerlo bien, este es el compromiso. William Edward Deming. Deming nació el 14 de octubre de 1900, y recibe su doctorado en físico matemático por la Universidad de Wyoming en 1926, inicialmente su interés principal fue la aplicación de las técnicas estadísticas ya que se formó en el grupo de Walter Shewart, quién desarrollo los métodos del control estadístico de la calidad (SQC). Fue Deming quien introdujo en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, los métodos del control estadístico de la calidad y que 33 fundamentan el enfoque del control total de la calidad desarrollado por Kaoru lshikawa. Conceptualiza y desarrolla el círculo Deming para la mejora (plan, do, check, action), mismo que considera los elementos básicos del proceso administrativo, siempre consideró que el principal responsable del funcionamiento del programa para la calidad era la dirección de la organización, a través de técnicas administrativas. Este autor consideró que la responsabilidad de la dirección se centraba en dos áreas principales: a) Creación de un clima laboral favorable para las mejoras de calidad. Destaca la importancia de lo que él llama motivación intrínseca (autoestima y responsabilidad individual por el trabajo realizado) en lugar de una motivación extrínseca (aceptación de recompensas materiales por el trabajo realizado). b) Énfasis en los trabajadores en lugar de estructuras rígidas. Considera que la mayoría de los errores que se presentan en las organizaciones son causados o propiciados por la rigidez e imprecisión de la estructura organizacional más que por el personal mismo. Su propuesta de catorce puntos son la base para la transformación, la adopción y la actuación de la administración se aplican en las pequeñas y grandes organizaciones ya sean de servicios o dedicadas a la fabricación de bienes. Se conocen como la filosofía Deming para la calidad, y son: 1.- Crear constancia de finalidad para el mejoramiento de productos y servicios 2.- Adoptar la nueva filosofía. 3.- Terminar la dependencia en la inspección. 4.- Considerar Calidad, servicio y precio en productos que se compren y servicios que se contraen. 5.- Mejorar constantemente los sistemas de producción y de presentación de servicio. 34 6. - Instituir métodos modernos de adiestramiento en el trabajo. 7. - Instituir liderazgo en la supervisión. 8. - Eliminar el miedo. 9. - Romper las barreras entre áreas funcionales: 10.- Eliminar los slogans, las exhortaciones y las metas para la fuerza laboral. 11.- Eliminar estándares de trabajo, trabajo a destajo y cuotas numéricas. 12.- Eliminar las barreras que estorban al operario. 13.- Instituir un programa intenso de educación y adiestramiento. 14.- Tomar medidas para lograr la transformación. Joseph M. Juran. Abogado de profesión orientado a la estadística de costos de la "no calidad". La filosofía de Juran, así como de los demás filósofos de la calidad está enfocado a que las empresas consigan y mantengan por consiguiente, el liderazgo en la calidad, definir los papeles de los altos directivos para conducir sus empresas hacia ese objetivo y disponer los medios que han de utilizar los directivos para ese liderazgo. Juran basa su teoría acerca de la calidad a partir de las observaciones hechas a los japoneses y sus estrategias utilizadas, las cuales incluían: Ocupación de la alta dirección Formación para todas las funciones y en todos los niveles Mejora de la calidad a un ritmo continuo y revolucionario Participación de la mano de obra a través de los círculos de control de calidad Para Juran la calidad incluye ciertos elementos que conviene definir: Producto Satisfacción del producto Deficiencia del producto 35 La gestión de la calidad se hace por medio del uso de los procesos llamado Planeación, Mejora y Control. Kauro Ishikawa. lshikawa está considerando en el Japón como el principal precursor de la Administración de la Calidad Total. Se inspiró en los trabajos de Deming y Juran y, en menor grado de Feigenbaum. Es muy admirado por las siguientes contribuciones: 1. Círculos de Control de Calidad (CCC), fue el primero en introducir este concepto y ponerlo en práctica con éxito. 2. Fue el originador de los diagramas de espinas pescado, de causa-efecto o de lshikawa, que se usan actualmente en todo el mundo en las mejoras continuas, para representar los análisis de los efectos y sus posibles causas. Técnicas Estadísticas de lshikawa para el CC. A. Técnicas estadísticas elementales: Análisis de Pareto (lo poco vital contra lo mucho trivial) Diagramas de causas y efectos (no es una técnica estadística) Estratificación Lista de comprobación (bitácora) Histograma Diagrama de dispersión Controles y gráficas de Shewart B. Método estadístico intermedio: Análisis teórico y de muestreo Diversos métodos de estimación estadística y comprobación de hipótesis Métodos basados en pruebas sensoras Métodos de diseño experimental 36 C. Métodos estadísticos avanzados (con computadoras): Diseño experimental avanzado Análisis multivariados Métodos de investigación de operaciones Genichi Taguchi. Taguchi trabajó como director de la Academia Japonesa de Calidad entre 19781982. Recibió los premios Deming de 1960 por sus contribuciones en el desarrollo de técnicas para la optimización industrial. Ha desarrollado métodos para el control de calidad en línea, que constituyen la base de su enfoque al aseguramiento del control de calidad total. En 1989, Taguchi fue condecorado por el emperador de Japón con la orden MITI de listón púrpura, por su contribución a los estándares industriales del Japón. Es ahora consultor internacional en aseguramiento y control de calidad. Los métodos de Taguchi incorporan el uso de técnicas estadísticas. Estas técnicas están planeadas para que los diseñadores e ingenieros optimicen las bases de productos más duraderos. Estos métodos estadísticos constituyen una herramienta de eliminación de impedimentos y resolución de problemas en las primeras etapas del ciclo de desarrollo de un producto. Además de las variables de control que se manejan, los métodos Taguchi permiten a los ingenieros/diseñadores identifiquen las variables de ruido que, de no controlarse, pueden afectar la fabricación y el desempeño del producto. Taguchi define la calidad de un producto cómo la pérdida que dicho producto imparte a la sociedad desde el momento que se despacha. La pérdida puede incluir varias cosas como quejas del cliente, costos adicionales de garantías, deterioro de la reputación de la compañía y pérdida de penetración en el mercado. Señales y Ruidos. La señal es lo que un producto, una parte o un componente, debe producirle al usuario. 37 Los ruidos se consideran como las "interferencias" que afectan a la señal. Los ruidos provienen de dos tipos de factores que afectan a las características funcionales de un producto, al impedirle su desempeño de acuerdo a los valores deseados. William G. Ouchi. Es ampliamente conocido por sus trabajos de la teoría "Z" y ha investigado en detalle el impacto de la filosofía gerencial japonesa sobre las empresas norteamericanas. Llegó a la conclusión de que el éxito de los negocios se debe primordialmente a su compromiso de calidad y su estilo participativo. Sostiene que las grandes deficiencias de las empresas norteamericanas se deben en buena parte a un agudo problema de especialización. Propuso los lineamientos que encuentran base en compromisos muy firmes y un estilo participativo. Los lineamientos que Ouchi propone son los siguientes: 1. Comprender el tipo de organización Z y el papel de cada individuo. 2. Auditar la filosofía de la compañía. 3. Definir la filosofía gerencial deseada e involucrar a su líder. 4. Aplicar la filosofía creando tanto las estructuras como los incentivos necesarios. 5. Desarrollar las habilidades interpersonales. 6. El personal debe probarse a sí mismo y a la compañía. 7. El sindicato debe involucrarse. 8. El empleo debe ser estable. Evitar los despidos y combatir las desgracias. 9. Decidirse por un sistema de evaluaciones y promociones lentas. 10. Ensanchar los horizontes del desarrollo profesional del personal. 11. Preparar la aplicación en el primer nivel (el más bajo). 12. Seleccionar las áreas para implantar la participación. 13. Permitir el desarrollo de relaciones (por ejemplo, promover las buenas comunicaciones). 38 Philip B Crosby. Crosby desempeñó las funciones de vicepresidente corporativo de calidad en ITT y es el fundador del colegio Crosby de Calidad, que ha impartido cursos seminarios para más de 15,000 directivos. Es también el autor de muchos libros, entre los que se puede citar "La Calidad es gratis: El arte de asegurarse de la calidad", que constituye un texto de aceptación universal. La idea esencial del movimiento de calidad de Crosby es la prevención. Sostiene que la calidad es gratis. Sus costos solo están relacionados con los diversos obstáculos que impiden que los operarios la tengan desde primera vez. El principal objetivo de las empresas al implantar un sistema de calidad total debe ser, de acuerdo con Crosby, cero defectos. Los niveles aceptables de calidad deben prohibirse, pues comprometen el objetivo de cero defectos. Para PhiIp Crosby, el proceso de mejoramiento de calidad debe partir de un compromiso de la alta dirección, y de una filosofía en la que todos los miembros de la organización comprenden sus propósitos. Lograr calidad sólo es posible a través de un cambio de cultura de la empresa en donde se le concede al personal la oportunidad de vivir con dignidad, brindándole un trabajo significativo y un ingreso suficiente. Para PhiIp Crosby existen cuatro principios absolutos, que son el fundamento conceptual del proceso de mejoramiento de la calidad. 1.- La calidad implica cumplir con los requerimientos 2.- La calidad proviene de la prevención 3.- El estándar de calidad es cero defectos 4.- La medición de la calidad es el precio de la inconformidad Programa de Crosby de catorce puntos para la mejora de la calidad; 1. Compromiso gerencial 39 2. Equipo de mejoras de calidad 3. Medición de la calidad 4. Costo de la evaluación de la calidad 5. Percepción de calidad 6. Acciones correctivas 7. Formación de un comité adecuado para el programa cero defectos 8. Entrenamiento de empleados 9. Entrenamiento de supervisores 11. Eliminación de las causas de errores 12. Reconocimientos 13. Consejos de calidad 14. Hacerlo nuevamente 2.1.2 Teoría Específica del Área que Trata el Proyecto Just-in-Time En un sistema Just-in-Time, el despilfarro se define como cualquier actividad que no aporta valor añadido para el cliente. Es el uso de recursos por encima del mínimo teórico necesario (mano de obra, equipos, tiempo, espacio, energía). Pueden ser despilfarros el exceso de existencias, los plazos de preparación, la inspección, el movimiento de materiales, las transacciones o los rechazos. En esencia, cualquier recurso que no intervenga activamente en un proceso que añada valor se encuentra en estado de despilfarros. El objetivo es proporcionar satisfacción al cliente al tiempo que se minimiza el costo total. Ésta es la esencia del proceso just in time, que se integra con el compromiso total de calidad. Así el JIT puede entenderse como un sistema de producción diseñado para eliminar todo desperdicio en el medio de la manufactura (por desperdicio debe entenderse cualquier cosa que no contribuya de manera directa al valor del 40 producto). Ampliar dicha definición implicaría decir que el sistema just in time hace que los materiales necesarios sean traídos al lugar necesario para elaborar los productos necesarios en el momento exacto en que éstos son requeridos. Como complemento de estas definiciones es menester subrayar dos reglas fundamentales que deber ser observadas: la primera es que sólo deben ser empleadas partes y procesos de alta calidad. El JIT requiere de existencia mínimas de seguridad en materiales y productos en proceso, por ello cuando llega el instante de elaborar el producto, las partes en el proceso de producción, deben ser las mejores que se puedan obtener. Esta regla asegura altos rendimientos y previsión en la línea de producción. La segunda regla tiene se refiere al tamaño del lote de producción. Siempre se deberá elaborar el tamaño de lote más pequeño para cualquier producto, independientemente del volumen de producción del mismo. Estas dos reglas constituyen los pilares de los principios de operación del JIT. Una violación de cualquiera de ellos ocasionaría serios problemas en la implantación del sistema. No hay pérdida más terrible que la del exceso de producción. Las modernas empresas industriales como así también las de servicios deben desarrollar el sentido común, para proveerse sólo de lo que necesita cuando lo necesita y en la cantidad que necesita. Esto implica una revolución de la conciencia, un cambio profundo de actitud y criterio por parte de los empresarios. El JIT es mucho más que un programa destinado a la reducción de inventarios o cero inventarios. El JIT es un sistema para hacer que las empresas de manufacturas operen eficientemente y con un mínimo de recursos humanos y mecánicos. El just-in-time también permite mejorar la calidad, y proporcionar un máximo de motivación para la solución de los problemas tan pronto como éstos surgen. El Just-in-Time es sinónimo de simplicidad, eficiencia y un mínimo de desperdicios. El JIT introduce una nueva definición de desperdicios en la manufactura. 41 En general se considera que el desperdicio es chatarra de material, reprocesable o bien producto de línea rechazado. El JIT considera desecho a cualquier cosa que no sea necesaria para la manufactura del producto o que es un exceso del mismo, por ejemplo, el caso de un inventario de seguridad para cubrir las partes defectuosas en las líneas de producción o las tasas de elaboración de carácter no lineal, las horas de mano de obra empleadas en elaborar productos innecesarios o en reprocesar productos debido a su mala calidad o a causa de cuestiones de ingeniería, así como el tiempo invertido en el ajuste de máquinas y herramientas antes de que se empiecen a procesar partes con ellas. Todo este tiempo y material desperdiciado incrementa el costo del producto y disminuye su calidad. El Just-in-Time es una cruzada para eliminar cualquier forma de desperdicio o despilfarro. Es también un impulso para simplificar el proceso de manufactura de manera que sea factible detectar problemas y llegar a soluciones de carácter inmediato. Seis Sigma Originalmente diseñada y utilizada por Motorola, el concepto Seis Sigma ha trascendido la empresa que le da origen, convirtiéndose en una nueva filosofía administrativa con amplia divulgación mundial, sobre la cual se ha desarrollado cantidad de elementos, más allá de los que sus creadores originales pensaron (!concepto cinturón, verde, negro etc. ¡). El Seis Sigma es un parámetro cuya base principal es la desviación estándar y su enfoque es reducir la variación y/o defectos en lo que hacemos. El principal planteamiento lo podemos encontrar cuando consideramos la variación de un proceso, con una fluctuación entre más 6 sigma y Menos 6 sigma del valor promedio, la probabilidad de que se salga del valor especificado es de 3.4 partes por millón. La magnitud de este valor la demostraremos más abajo. 42 El valor de Seis Sigma sirve como parámetro de comparación común entre compañías iguales o diferentes e inclusive entre los mismos departamentos de una empresa, tan diferentes como compras, cuentas por cobrar, mantenimiento, ingeniería, producción, recursos humanos etc. Es una filosofía que busca obtener mejores resultados (productos, servicios), por medio de procesos robustos que permitan reducir los defectos y los errores. Se podría considerar como una metodología (Lógica y/o disciplinada) de pasos, por medio de herramientas probadas para la solución de problemas. El concepto Seis Sigma ayuda a conocer y comprender los procesos, de tal manera que puedan ser modificados al punto de reducir el desperdicio generado en ellos. Esto se verá reflejado en la reducción de los costos de hacer las cosas, a la vez que permite asegurar que el precio de los productos o servicios sean competitivos, no mediante la reducción de ganancias o reducción de los costos de hacer bien las cosas, sino de la eliminación de los costos asociados con los errores o desperdicios. Seis sigma como filosofía de calidad. La filosofía Seis Sigma busca ofrecer mejores productos o servicios, de una manera cada vez más rápida y a más bajo costo, mediante la reducción de la variación de cualquiera de nuestros procesos. Aunque a muchas personas les ha costado entender, una de las grandes enseñanzas del Dr. Deming fue buscar el control de variación de los procesos lo cual es medido por medio de la desviación estándar. Decía el Dr. Deming: “el enemigo de todo proceso es la variación, por lo 43 que es ahí en donde debemos concentrar el esfuerzo hacia de la mejora continua”, pero sobre todo porque “La variación es el enemigo de la satisfacción de nuestros clientes”. La importancia del seis sigma. El concepto de Seis Sigma provee una medición común, así como objetivos comunes, a la vez que inculca una visión común y sobre todo promueve el trabajo en equipo. Adicionalmente combina objetivos agresivos con un método y un conjunto de herramientas, que se aplican a través de todo el ciclo de vida del proceso o servicio: Existe una alta correlación entre le mejora del tiempo de ciclo y la reducción de defectos y costos. Muchas empresas utilizan el concepto de Seis Sigma para establecer un parámetro de negociación durante los procesos de negociación Cliente – Proveedor Interno. Han existido dos filosofías sobre la calidad, la primera de ellas la que llamaríamos la filosofía antigua, se basaba en cumplir con las especificaciones o requerimientos del cliente, un precursor de ello fue Crosby, con su teoría de que la “Calidad es Gratis” y la nueva filosofía la cual predica que las pérdidas de calidad están basadas en la desviación de la meta u objetivo de acuerdo a los requerimientos o especificaciones. Esto quiere decir que cualquier producto o servicio desviado del centro o meta, no cumple la norma de calidad, sobre ésta última es que se basa el concepto de Seis Sigma. En el proceso de introducción del Seis Sigma, uno de los conceptos que más se aplica, son una serie de pasos conocidos por sus siglas DMAIC, con lo cual se busca establecer la fuente u origen de la variación. La D, significa Definir, la M es Medir, la A es Analizar, la I corresponde a la palabra en inglés Improve, que equivale a Mejorar y la C es Controlar. Podríamos considerarlo como una modificación del Ciclo de Deming para la Mejora Continua de Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Esta estrategia de mejora se conoce como D-M-A-I-C (DefineMeasure-Analyze-Improve-Control) y tiene las siguientes fases: 44 D (DEFINIR): Donde se establecen los objetivos. M (MEDIR): Las métricas con las cuales se medirá la evolución. A (ANALIZAR): Se recolectan los datos que permitan relacionar las variables de entrada, con las variables de salida. I (MEJORAR): Se intervienen activamente los procesos mediante pruebas y experimentación estadística y se establecen las relaciones de causa-efecto. C (CONTROLAR): Se intervienen los procesos de modo lograr el grado de control de los KPIV que permita el valor previsto o deseado. Las Cinco “S” 5`s El movimiento de las 5'S es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en el Japón bajo la orientación de Deming hace más de cuarenta años y que está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o gemba kaizen. Las 5'S provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en práctica en nuestras vidas cotidianas y no son parte exclusiva de una "cultura japonesa" ajena a nosotros, es más, todos los seres humanos, o casi todos, tenemos tendencia a practicar o hemos practicado las 5'S, aunque no nos demos cuenta. Las 5'S son: Seiri: clasificar, organizar, arreglar apropiadamente Seiton: orden Seiso: limpieza Seiketsu: limpieza estandarizada Shitsuke: disciplina La poca aplicación de estos conceptos, principalmente en empresas manufactureras y de producción en general, en las que pocas veces (más bien nunca) se recibe al cliente final en sus instalaciones, es generalizada, lo cual no 45 deja de ser preocupante, no solo en términos del desempeño empresarial sino humanos, ya que resulta degradante, para cualquier trabajador, desempeñar su labor bajo condiciones insanas. Este hecho hace pensar que bajo estos entornos será difícil alcanzar niveles de productividad y eficiencia elevados, lo que pone de presente la necesidad de aplicar consistentemente las 5'S en nuestra rutina diaria, ya sea como trabajadores o como estudiantes, siempre será mejor desarrollar nuestras actividades en ambientes seguros y motivantes. Definición de las 5'S 1. SEIRI: Desechar lo que no se necesita; Seiri o clasificar consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos elementos que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de producción o en áreas administrativas. Dentro de esta organización se deben cambiar los cuartos de San Alejo por archivos o bodegas que solo almacenen elementos de manera clasificada y se deben eliminar las obsolescencias. No hay que pensar en que este o aquel elemento podría ser útil en otro trabajo o si se presenta una situación muy especial, los expertos recomiendan que ante estas dudas haya que desechar dichos elementos. 2. SEITON: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Seiton u orden significa más que apariencia. El orden empresarial dentro del concepto de las 5'S se podría definir como: la organización de los elementos necesarios de modo que resulten de fácil uso y acceso, los cuales deberán estar, cada uno, etiquetados para que se encuentren, retiren y devuelvan a su posición, fácilmente por los empleados. El orden se aplica posterior a la clasificación y organización, si se clasifica y no se ordena difícilmente se verán resultados. Se deben usar reglas sencillas como: lo que más se usa debe estar más cerca, lo más pesado abajo lo liviano arriba, etc. 3. SEISO: Limpiar el sitio de trabajo, los equipos, así como; prevenir la suciedad y 46 el desorden. Seiso o limpieza incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo. Sólo a través de la limpieza se pueden identificar algunas fallas, por ejemplo, si todo está limpio y sin olores extraños es más probable que se detecte tempranamente un principio de incendio por el olor a humo o un malfuncionamiento de un equipo por una fuga de fluidos, etc. Así mismo, la demarcación de áreas restringidas, de peligro, de evacuación y de acceso genera mayor seguridad y sensación de seguridad entre los empleados. 4. SEIKETSU: Preservar altos niveles de organización, orden y limpieza. El Seiketsu o limpieza estandarizada pretende mantener el estado de limpieza y organización alcanzado con la aplicación de las primeras tres S, el seiketsu solo se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa o fase de aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos. Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas es la localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser visto por todos los empleados y así recordarles que ese es el estado en el que debería permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en las cuales se especifique lo que debe hacer cada empleado con respecto a su área de trabajo. 5. SHITSUKE: Crear hábitos basados en las 4`s anteriores. Shitsuke o disciplina significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. El shitsuke es el canal entre las 5'S y el mejoramiento continuo. Shitsuke implica control periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo y por la demás y mejor calidad de vida laboral. 47 Beneficios de la aplicación de las 5’S La implementación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, por ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las condiciones de seguridad industrial, beneficiando así a la empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que genera la estrategias de las 5'S son: Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de los empleados. Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos Mayor calidad. Tiempos de respuesta más cortos. Aumenta la vida útil de los equipos. Genera cultura organizacional. Acerca a la compañía a la implantación de modelos de calidad total y aseguramiento de la calidad. Las 5'S son un buen comienzo hacia la calidad total y no le hacen mal a nadie, está en cada uno aplicarlas y empezar a ver sus beneficios. Poka Yoke El término "Poka Yoke" viene de las palabras japonesas "poka" (error no intencionado) y "yoke" (prevenir, evitar). Un dispositivo Poka Yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan o hace que sean muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo. La finalidad del Poka Yoke es eliminar los defectos en un producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible. Poka Yoke es una herramienta desarrollada por el ingeniero japonés Shigeo Shingo (uno de los creadores del Sistema de Producción Toyota) en los años 60 con el objetivo principal de crear un proceso en el que fuera imposible cometer errores. Originalmente Shigeo lo bautizó como baka-yoke, que significa algo así como “a prueba de tontos”, pero cambió el nombre a poka-yoke para evitar 48 susceptibilidades. El concepto es simple, si los errores no se permite que se presenten en la línea de producción, entonces la calidad será alta y el retrabajo poco, lo que al mismo tiempo aumenta la calidad del cliente y disminuye los costos. Un sistema Poka Yoke posee dos funciones: una es la de hacer la inspección del 100% de las partes producidas, y la segunda es si ocurren anormalidades puede dar retroalimentación y permitir la implantación de una acción correctiva. Los efectos del método Poka Yoke en reducir defectos va a depender del tipo de inspección que se este llevando a cabo, ya sea: en el inicio de la línea, autochequeo, o chequeo continuo. Los efectos de un sistema Poka Yoke en la reducción de defectos varían dependiendo del tipo de inspección. Así el Poka Yoke puede diseñarse para controlar los errores o para advertir sobre ellos: Función de Control. Existen métodos que cuando ocurren anormalidades apagan las máquinas o bloquean los sistemas de operación previniendo que siga ocurriendo el mismo defecto. Estos tipos de métodos tienen una función reguladora mucho más fuerte, que los de tipo advertencia, y por lo tanto este tipo de sistemas de control ayudan a maximizar la eficiencia para alcanzar cero defectos. No en todos los casos que se utilizan métodos de control es necesario apagar la máquina completamente, por ejemplo cuando son defectos aislados (no en serie) que se pueden corregir después, no es necesario apagar la maquinaria completamente, se puede diseñar un mecanismo que permita "marcar" la pieza defectuosa, para su fácil localización, y después corregirla, evitando así tener que detener por completo la máquina y continuar con el proceso. Función de Advertencia. Este tipo de método advierte al trabajador de las anormalidades ocurridas, llamando su atención, mediante la activación de una luz o sonido. Si el trabajador no se da cuenta de la señal de advertencia, los defectos 49 seguirán ocurriendo, por lo que este tipo de método tiene una función reguladora menos poderosa que la de métodos de control. En los casos donde una luz advierte al trabajador; una luz parpadeante puede atraer con mayor facilidad la atención del trabajador que una luz fija. Este método es efectivo sólo si el trabajador se da cuenta, por lo que en ocasiones es necesario colocar la luz en otro sitio, hacerla más intensa o cambiar el color, entre otras. Por otro lado el sonido puede atraer con mayor facilidad la atención de la gente, pero no es efectivo si existe demasiado ruido en el ambiente que no permita escuchar la señal, por lo que en este caso es necesario regular el volumen, tono y secuencia. En muchas ocasiones es más efectivo el cambiar las escalas musicales o timbres, que el subir el volumen del mismo. Luces y sonido se pueden combinar uno con el otro para obtener un buen método de advertencia. En cualquier situación los métodos de control son por mucho más efectivos que los métodos de advertencia, por lo que los de tipo control deben usarse tanto como sean posibles. El uso de métodos de advertencia se debe considerar cuando el impacto de las anormalidades sea mínimo, o cuando factores técnicos y económicos hagan la implantación de un método de control una tarea extremadamente difícil. Los Poka Yokes no son indispensables para evitar los errores, pero sí reducen (o eliminan) el riesgo de que éstos ocurran. En una planta de producción donde se realizan operaciones de fabricación como mecanizados o ensamblajes, a veces simples pero muy repetitivos, el riesgo de cometer errores puede ser muy alto independientemente de la complejidad de las operaciones. Los Poka Yokes ayudan a minimizar ese riesgo con medidas generalmente sencillas. El Poka Yoke tiene como misión apoyar al trabajador en sus funciones. En el caso en que el dispositivo forme parte del funcionamiento de una máquina, es decir, que sea la máquina la que reaccione o se sirva del dispositivo antierror, se tratará por tanto de otro concepto similar: “jidoka” (automatización “con un toque humano”). 50 Kaizen Kaizen, un proceso de mejora continúa Nacido en el Japón de la posguerra, Kaizen es una célebre filosofía de gestión orientada a la mejora continua de procesos para eliminar las principales ineficiencias en las organizaciones. Kaizen es una filosofía de trabajo nacida en Japón a fines de la década del '50, para mejorar los procesos de producción a través de la eliminación de las siete grandes causas de desperdicio: sobreproducción, inventario, transporte, defectos, sobre-procesos, esperas y movimientos innecesarios. Dentro de esta filosofía, pueden distinguirse dos tipos de mejoras de procesos: las incrementales (Kaizen) y las cuánticas (Kaikuka). Las mejoras cuánticas involucran una fuerte inversión de capital que genera un cambio de escala. Por ejemplo, la instalación de una nueva línea de producción con capacidad mayor a la actual. Por la masa de recursos, estas decisiones sólo pueden ser tomadas por la alta dirección. Las mejoras continuas o incrementales, por el contrario, se producen en el día a día del trabajo de los empleados. Mediante la adopción de una filosofía de mejora continua, una organización puede incrementar notablemente la eficiencia de sus procesos sin grandes inversiones monetarias. Para desarrollar Kaizen, la principal herramienta de trabajo es lo que se conoce como ciclo Deming (o ciclo PDCA) que indica una sucesión de pasos lógicos para abordar cualquier problema. Etapa P ("Plan"). En la primera etapa, es necesario determinar cuál es el proceso a estudiar y cuáles son las metas a alcanzar. Los objetivos deben ser realistas y cuantificables a través de una serie de indicadores. Por ejemplo, formar un equipo 51 interdisciplinario para reducir en un cinco por ciento las paradas de la máquina. Etapa D ("Do"). En esta etapa, deben revisarse los procesos que se pretende mejorar y estudiarse distintas propuestas de mejora (usando una matriz riesgoimpacto, por ejemplo). Finalmente, se ejecuta la acción elegida. Siguiendo con el ejemplo anterior, se revisan los procesos, métodos y planes de mantenimiento actuales de las máquinas de inyección. Etapa C ("Check"). En la etapa de verificación, se examinan críticamente los efectos de las mejoras realizadas. Una forma práctica de evaluar los resultados consiste en contrastar los indicadores: ¿cuál era el rendimiento antes de la mejora? ¿Cuál es el rendimiento actual? ¿Hemos cumplido con nuestro objetivo?. Por ejemplo, si tras la implementación descubrimos que las paradas de las máquinas de inyección se han reducido en un seis por ciento, significa que hemos logrado nuestro objetivo. Etapa A ("Act"). En esta etapa, se corrigen los posibles desvíos que pudiesen ocurrir con respecto a lo planeado. Si las mejoras implementadas dieron resultados, serán incorporadas definitivamente al proceso y el ciclo comenzará nuevamente en la etapa P. Si los resultados no fueron los esperados, se actuará en consecuencia. En definitiva, esta célebre filosofía de gestión nacida en Japón ha sido adoptada a lo largo y ancho del mundo. Kaizen es aplicado, entre muchas otras, por 3M, Motorola y Toyota, que tienen equipos de trabajo encargados de dar vida al ciclo de Deming, atravesando continuamente las cuatro etapas para optimizar procesos y mejorar los estándares, con el objetivo de lograr posiciones más competitivas en los mercados. 2.1.3 Kanban Después de la segunda guerra mundial, Japón quedó con una economía desastrosa y con tecnología obsoleta. Sin embargo, y a pesar de todo eso, sus 52 sistemas de producción sufrieron posteriormente un cambio de tal magnitud que revolucionó la economía a nivel mundial: la introducción de nuevas técnicas productivas que evitan el derroche y el despilfarro, juntamente con conceptos relacionados a la calidad, los cuales permitieron hacer de Japón uno de los países líderes en la fabricación industrial. Muchas compañías manufactureras japonesas visualizaron el ensamble de un producto como continúa: Diseño-Producción-Distribución de Ventas-Servicio al Cliente y para muchas de ellas, el corazón de este proceso es el Kanban, un sistema basado en la manera de funcionar de los supermercados, y que, directa o indirectamente, maneja mucho de la organización manufacturera. Fue originalmente desarrollado por TOYOTA en la década de los 50 como una manera de manejo del flujo de materiales en una línea de ensamble. Desde que apareció, el proceso Kanban se ha constituido como "Un sistema de producción altamente efectivo y eficiente" el cual ha desarrollado un ambiente de óptimo industrial envuelto en competitividad global. En la actualidad, la necesidad de producir eficientemente sin causar trastornos ni retrasos en la entrega de un producto determinado es un factor de suma importancia para las empresas que desean permanecer activas en un mercado como el actual, que exige respuestas rápidas y cumplimientos en calidad, cantidad y tiempos de entrega. Por lo tanto, la implementación de sistemas de producción más eficientes ha llegado a ser un factor primordial en las organizaciones. Esta implementación de sistemas de producción que logren en la actualidad cumplir con las demandas del mercado, no necesariamente implica tener que hacer grandes inversiones en costosos sistemas de automatización, o en grandes movilizaciones y rediseños en líneas de producción. Los resultados mostrados por el sistema Kanban, cuando ha sido implementado, han sido calificados como excepcionales. A continuación se presenta un informe donde se descubre en que consiste esta técnica. 53 Origen Antes de explicar lo que es el sistema Kanban, es importante comprender bien en que contexto se originó. Pues, como veremos más adelante, el sistema Kanban únicamente funciona cuando un cierto número de principios han sido introducidos previamente, tal como lo hizo Toyota, cuanto tuvo que modificar su sistema de producción al darse cuenta que adolecía de muchos problemas, principalmente, en cuanto a Desperdicio, Sobreproducción e Inventarios. Para tratar de dar solución a este problema, Toyota estudió y clasificó el desperdicio (esto serviría para poder establecer, más adelante, las REGLAS de KANBAN). Hasta inicios de la década de los 50, muchas empresas japonesas, para producir, realizaban pronósticos sobre la demanda y, según los resultados, colocaban los productos. En muchas ocasiones producían más de lo exigido por el público. El mercado no era capaz de consumir tales cantidades, y la clientela no se sentía satisfecha, puesto que sus gustos y preferencias no eran tenidos en cuenta. Se producía el denominado “efecto látigo”: mayor producción, más stock y menor servicio. Para hacer frente a este problema, ingenieros japoneses hicieron un viaje de estudio en los Estados Unidos, allí observaron la forma de funcionar de los supermercados y descubrieron dos sucesos que les parecieron importantes: Las secciones del supermercado presentan una capacidad limitada de productos, puesta a disposición de los clientes. Cuando estos productos alcanzan un nivel mínimo, el responsable de la sección saca los productos del almacén y repone la cantidad que ha sido consumida. Los japoneses interpretaron el hecho de que una sección de productos (o un contenedor) esté vacía, como una orden (orden de reposición de productos). Esto despertó en ellos la idea de una tarjeta o etiqueta de instrucción (en japonés: KANBAN) en la cual se muestre la tarea a efectuar; y posteriormente, la idea de 54 una nueva técnica de producción, una producción a flujo tenso, en la cual un producto es enviado hacia un puesto de trabajo sólo cuando la orden ha sido emitida por este puesto de trabajo. Ampliando esta idea; satisfacer la demanda real del público consumidor sería el objetivo principal, al mismo tiempo que minimizar los tiempos de entrega, la cantidad de mercancías almacenadas y los costos. Permitir que sea el mercado quien “jale” las ventas: Que sea el pedido el que ponga en marcha la producción, y no la producción la que se ponga a buscar un comprador. El fin es poder abastecer al cliente de su pedido previsto, el día previsto, y a un costo mínimo. Desde entonces esta técnica se desarrolló muy rápidamente en Japón, específicamente en la empresa TOYOTA y comenzó a funcionar bien desde 1958. La generalización de esta idea al sistema de producción devendría en el sistema Kanban. Definición de Kanban KANBAN es un término japonés el cual se traduce como etiqueta de instrucción. Sin embargo, en la práctica, KANBAN no se limita a una etiqueta (tarjeta). Esta tarjeta no serviría de mucho si no se aplicase de acuerdo a ciertos principios y reglas. Entonces, para definir KANBAN, debemos tomarlo en dos aspectos: Kanban como sistema físico Es una tarjeta o cartón que contiene toda la información requerida para ser fabricado un producto en cada etapa de su proceso productivo. Esta tarjeta generalmente se presenta bajo la forma de un rectángulo de cartón plastificado de pequeño tamaño y que va adherido a un contenedor de los productos de los cuales ofrece información. Una tarjeta Kanban contiene información que varía según las empresas, pero existen unas que son indispensables en todos los Kanbans, a saber: 55 Nombre y/o código del Puesto o Máquina que procesará el material requerido. Iniciales o código del Encargado de Procesar. Nombre y/o código del Material procesado o por procesar, requerido. Cantidad requerida de ese material (resaltada o en letra más grande). Destino del material requerido. Capacidad del contenedor de los materiales requeridos. Momento en el que fue procesado el material. Momento en el que debe ser entregado al proceso subsiguiente. Número de turno. Número del lugar de almacén principal. Estado del material procesado. Puede añadirse o restarse alguna información, lo importante es que ésta debe satisfacer las necesidades de cada proceso productivo. El Departamento de Manufactura puede o implementar el KANBAN. La función principal e inmediata de un KANBAN es ser una ORDEN DE TRABAJO, no sólo es una guía para cada proceso, sino una orden la cual DEBE CUMPLIRSE. Otra función de Kanban es la de Movimiento de material, la tarjeta Kanban se debe mover junto con el material. Objetivos de Kanban En cuanto a Producción: Dar instrucciones basadas en las condiciones actuales del área de trabajo. Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas y prevenir el exceso de papeleo y tiempo innecesario. En cuanto a flujo de materiales: Prioridad en la producción, el Kanban (la instrucción) con más importancia se pone primero que los demás. Comunicación más fluida. 56 Para alcanzar estos objetivos, se hace uso de, por lo menos, tres TIPOS de KANBAN: KANBAN de señal. Es el primer KANBAN a utilizar y sirve como una autorización al último puesto de procesamiento (generalmente el de ensamblado) para que ordene a los puestos anteriores a empezar a procesar los materiales. KANBAN de producción. O de trabajo en proceso. Indica la cantidad a producir por el proceso anterior. Cuando no puede ser colocada cerca al material (p.ej. si el material está siendo tratado bajo calor), debe ser colgada cerca del puesto donde este material es procesado. KANBAN de transporte. O de retiro de material. Indica la cantidad a recoger por el proceso posterior y se utiliza cuando se traslada un material ya procesado, de un puesto a otro posterior a éste. Va adherida al contenedor. Circulación de Kanban Consideremos una fábrica donde los puestos de trabajo son situados unos a continuación de otros y que el flujo de producción (flujo de materiales) circula de izquierda a derecha, según la representación siguiente: Proveedor Puesto 1 Puesto 2 … Puesto n Cliente En el sistema Kanban –tomado como Técnica (Sistema abstracto) – es la petición de un producto lo que inicia la producción (producción pull de minimización del inventario). 57 En el gráfico, se observa: a. El cliente hace un pedido. b. El Puesto n recibe un KANBAN de señal. c. Entonces, el Puesto n necesita los productos para cumplir el Kanban de Señal. d. El operador del Puesto n toma los tipos (en cuanto al tipo y al lote de material) de contenedores (vacíos) de acuerdo a lo que necesita y los envía al Puesto n-1, acompañados, cada uno de ellos, de: “n-1” Kanban de Transporte (sin ninguna información y dentro de los contenedores) que van dentro de los contenedores y serán utilizados por los n-1 Puestos de trabajo restantes. y Un Kanban de Producción (con toda la información necesaria) adherido dentro del contenedor y es una orden para el Puesto n-1. e. El operador del Puesto n-1 toma un Kanban de Transporte (vacío), quita los Kanban de Producción de los contenedores, y coloca ambos tipos de KANBAN en un lugar cerca a su puesto, si es necesario toma más contenedores (vacíos) de acuerdo a lo que necesita y los lleva hacia el Puesto n-2, acompañados, cada uno de los contenedores que tomó, de: 58 “n-2” Kanban de Transporte (sin ninguna información y dentro de los contenedores) que van dentro de los contenedores y serán utilizados por los n-2 Puestos de trabajo restantes. y un Kanban de Producción (con toda la información necesaria) adherido dentro del contenedor y es una orden para el Puesto n-2. f. Se repite este proceso hasta llegar al puesto 1 g. El Puesto 1 quita los Kanban de producción de los contenedores, toma los (2-1=1) Kanban de transporte que les fueron enviados por el Puesto 2 y es cuando empieza el procesamiento de los materiales. *Aquí termina el flujo de información* h. Cuando el Puesto 1 termine este procesamiento (primer procesamiento), coloca los tipos de materiales ya procesados en sus contenedores respectivos, llena la información correspondiente en los Kanban de Transporte y los adhiere en la parte externa del contenedor. *Aquí empieza el flujo de materiales* i. El contenedor entonces es enviado hacia el Puesto 2. j. El Puesto 2 recibe los contenedores con los materiales ya procesados en el Puesto 1, verifica de acuerdo los Kanban de transporte (que ya contiene información) y empieza a trabajar de acuerdo al Kanban de producción (que colgó cerca de su puesto de trabajo y que le envió anteriormente el Puesto 3) k. Cuando el Puesto 2 termine este procesamiento (segundo procesamiento), coloca los tipos de materiales ya procesados en sus contenedores respectivos, llena la información correspondiente en los Kanban de Transporte y los adhiere en la parte externa del contenedor. l. Se repite este proceso hasta llegar al puesto n 59 m. Este sistema de funcionamiento se puede generalizar a diferentes fábricas y/o proveedores exteriores. Con la Técnica Kanban se simplifica el proceso de gestión de órdenes y su seguimiento, puesto que es el extremo final de la cadena de producción quien pone en marcha todo el proceso en función de sus propias necesidades, al contrario de lo que ocurre en otros sistemas. Es un sistema de información rápido, simple, preciso y fiable, el cual requiere de mucha disciplina. Kanban como sistema abstracto. El sistema tradicional de Planeación de la Producción en una empresa, ha emitido cientos de órdenes de compra a los proveedores para producir el Producto A; pero de repente, el mercado empieza a demandar agresivamente el Producto B. Si la empresa cuenta con un sistema de suministro tradicional, estará generando desperdicio para cambiar su Planeación al cambiar las órdenes de compra (el desperdicio se genera en cada paso del proceso) y al notificar a los proveedores, la espera de su respuesta es un desperdicio), ¿Cuál es la solución? ¿Destinarlo a inventario? ¡NO!. Se observa un gran exceso de materia prima por una mala gestión de compras. A través de la historia de muchas empresas, el inventario derrotaba la información, en gran parte porque la información no podía ser lo suficientemente precisa. Las empresas ocultaban su ignorancia del mercado manteniendo inventario adicional. Para responder a este cambio, se deben dar instrucciones constantemente al área de trabajo, instrucciones que pueden ser dadas como se van necesitando. Como vemos, no es conveniente hacer órdenes de compra muy grandes tratando de prevenir la demanda del mercado, pero tampoco es conveniente hacer órdenes unitarias; lo más conveniente es hacer órdenes de lotes pequeños, este es el concepto fundamental. Los japoneses fueron los primeros en eficientizar este proceso en la Industria manufacturera y crearon la Técnica KANBAN, un sistema innovador de contenedores, tarjetas, y en algunos casos de señales electrónicas, que controla un sistema de producción conocido como JIT. 60 Por lo tanto Kanban, es una técnica de producción en la cual se dan instrucciones de trabajo mediante tarjetas denominadas KANBAN, a las distintas zonas de producción, instrucciones constantes (en intervalos de tiempo variados) que van de un proceso a otro anterior a éste, y que están en función de los requerimientos del cliente, es decir, se produce sólo para el cliente y no para un inventario. Consiste en que cada proceso produzca sólo lo necesario, tomando el material requerido de la operación anterior. Una orden es cumplida solamente por la necesidad de la siguiente estación de trabajo y no se procesa material innecesariamente. Maneja lotes pequeños, los tiempo de alistamiento (alistarse para empezar a producir) son cortos y el suministro de materiales se vuelve rápido. Funciones: Control de la Producción. Integración de los diferentes procesos, reducción de la supervisión directa en la cual los materiales lleguen en el tiempo y cantidad requerida en las diferentes etapas del proceso de fabricación y si es posible incluyendo a los proveedores. Reducción de los niveles de inventario. A su vez, esta reducción ayuda a sacar a la luz cualquier pérdida de tiempo o de material (desperdicio), el uso de piezas defectuosas y la operación indebida de algún equipo. Eliminación de la sobreproducción. Al hacer sólo lo necesario, no existen excedentes de producción. Mejora Continua de Procesos. Facilitación de mejora en las diferentes actividades de la fábrica, participación plena del personal, mejor organización del área de trabajo y una comunicación más rápida entre las distintas zonas de trabajo involucradas. Minimización de desperdicios. 61 Objetivos Minimizar el tiempo de entrega Identificar y reducir cuellos de botella Facilitar en flujo constante de materiales Desarrollo de un Sistema Just In Time Pre-requisitos de Kanban Antes de implementar Kanban, es necesario: 1) Desarrollar un sistema de producción mixta (producir diferentes modelos de productos en una misma línea de producción) y no fabricar grandes cantidades de un solo modelo. Se facilita una disminución del tamaño del lote si el número de los modelos de productos aumentan. 2) Mantener constante la velocidad de proceso de cada pieza. 3) Minimizar los tiempos de transporte entre los procesos. 4) La existencia de contenedores y otros elementos en la línea de producción, tanto al principio como al final de un proceso, que servirán para almacenar las piezas y transportarlas desde el final de un proceso hasta el principio de otro y viceversa. 5) Establecer una ruta de KANBAN que refleje el flujo de materiales, es decir, designar lugares para que no haya confusión en el manejo de materiales. Esta confusión debe hacerse obvia cuando el material está fuera de su lugar. 6) Tener buena comunicación, desde el departamento de ventas hasta producción, especialmente para aquellos artículos cíclicos a temporada que requieren mucha producción, de modo que se avise con bastante anticipo. 7) Comprender, tanto el personal encargado de producción, control de producción como el de compras; cómo este sistema va a facilitar su trabajo y mejorar su eficiencia mediante la reducción de una supervisión directa. 8) El sistema KANBAN deberá ser actualizado y mejorado constantemente. 62 9) Tener en cuenta que el sistema KANBAN sólo puede aplicarse en fábricas que impliquen PRODUCCIÓN CONTÍNUA. Implementación de Kanban La Técnica Kanban se implementa en 4 fases: Fase 1: Entrenamiento de personal. Es necesario entrenar a todo el personal en los principios de Kanban, y los beneficios de usarlo. Las características de este Sistema de Producción requieren de trabajadores multifuncionales con capacidades para trabajar en equipo y fuertemente identificados con la empresa de tal forma que colaboren para su mejora. La reducción de inventario al mínimo supone trabajar bajo una mayor presión, con tiempos más ajustados y con mayor perfección. En la selección de trabajadores (generalmente Jefes de operaciones, Gestión de pedidos, Personal de Mantenimiento, es decir, primero los que no son de la fábrica en sí) cobra principal importancia la capacidad de estos para integrarse en la dinámica más que la formación, que en muchos casos es proporcionada por la propia empresa. El número de categorías laborales en las empresas orientales es considerablemente menor, y las diferencias salariales son menos importantes que en empresas occidentales, estando basadas más en la antigüedad que en la formación o la categoría del trabajador. Cada gran empresa posee un propio sindicato, lo que facilita los acuerdos con los trabajadores. La comunicación vertical es más sencilla puesto que en los organigramas existen menos niveles y los propios directivos están más acostumbrados a pisar las plantas de trabajo. Finalmente, es destacable la rotación de ingenieros, directivos y personal clave por diferentes departamentos o plantas con el fin de intercambiar mejoras y fomentar la polivalencia de los empleados. Sin embargo, aspectos como la presión ejercida por el trabajo en equipo sobre el trabajador, el uso de bolsas de 63 empleados temporales que carecen de seguridad laboral, la “esclavitud” derivada de la escasa diversificación sindical, la discriminación hacia las mujeres o los problemas raciales en fábricas Japonesas, han sido presentados como elementos centrales del debate sobre la conveniencia del sistema japonés de gestión laboral. Fase 2: Identificación e implementación en componentes problemas. Las plantas japonesas establecidas en occidente han sido vistas como los embajadores de la producción JIT que han probado la adaptabilidad del sistema a occidente. Los éxitos de plantas tales como Nummi en los Estados Unidos, establecida conjuntamente por Toyota y General Motors pero fundamentalmente bajo control japonés, son utilizados como ejemplos en contra de aquellos que alegan la existencia de fuertes barreras culturales a la implementación de JIT fuera de Japón. Aunque es claro que los sistemas JIT implantados por empresas japonesas en occidente han rendido importantes resultados, en general, estas no han alcanzado los mismos niveles que sus filiales en Japón. A pesar de éxitos como el de Nummi, parecen existir barreras que impiden igualar el nivel de implantación y los resultados obtenidos en Japón. Es más, la apertura de Nummi, por ejemplo, parece haber estado rodeada de circunstancias especiales que podrían haber generado un entorno óptimo para la adaptación de JIT. La especial atención por parte del sector automovilístico e instituciones hacia esta experiencia piloto, la existencia de una mano de obra escarmentada por previas experiencias con General Motors o la crisis en la industria automovilística americana en los 80, son características que podrían haber fomentado una atmósfera de cooperación de todas las partes implicadas. De hecho, una vez pasado el inicial protagonismo, se comentó de algunos problemas laborales surgidos en la planta. Aunque especial atención ha sido puesta en el sector automovilístico y en la experiencia americana, la presencia Japonesa en el exterior cubre otras muchas industrias y se extiende por todo el mundo. Es difícil encontrar en la literatura ejemplos de plantas funcionando igual que en Japón. Dado que se cuenta con la experiencia de directivos formados en plantas 64 similares de este país, parece no haber problema en cuanto a la implantación de técnicas productivas. Las principales diferencias se encuentran en el área de recursos humanos y relaciones con proveedores. De esto se que concluye, que lo más adecuado en la Implementación de KANBAN es empezar por aquellas zonas con más problemas, para facilitar su manufactura y para resaltar los problemas escondidos. El entrenamiento con el personal continúa en la Línea de Producción. Fase 3: Implementar KANBAN en los demás componentes (el resto). Se considera que las diferencias en la gestión de recursos humanos entre plantas japonesas dentro y fuera de Japón dependen fundamentalmente de dos factores: el tamaño de la compañía y el tipo de trabajador. Las empresas pequeñas suelen adaptarse a los modelos laborales locales mientras que las grandes introducen prácticas de bajo coste, tales como trabajo en equipos, empleados polivalentes o formación interna, mientras que reservan aquellas de alto coste, como la seguridad laboral o el empleo para toda la vida, para sus plantas en Japón y sus empleados japoneses destinados en el exterior. Las diferencias sectoriales han sido también subrayadas en algunos trabajos. Por ejemplo, se destaca que, mientras en la industria del automóvil se ha intentado adaptar en mayor o menor medida prácticas japonesas, el sector de componentes y productos electrónicos se ha limitado a aceptar las prácticas laborales locales. Una de las principales barreras encontradas no es precisamente la actitud de los trabajadores de planta, sino la mentalidad, formación y costumbres de los directivos contratados localmente. Es por esto, que las grandes empresas están optando por contratar recién graduados y formarlos temporalmente en Japón, o por promocionar a trabajadores de planta. La negociación con los sindicatos es un paso fundamental para la introducción de nuevas prácticas laborales y es, en muchas ocasiones, la principal barrera. Muchas plantas japonesas han intentado evitar la presencia de sindicatos 65 eligiendo aquellas localizaciones donde esto era posible y otras, normalmente de gran tamaño, han logrado establecer acuerdos. Los principales problemas tienen lugar en los países más desarrollados, donde los sindicatos han adquirido mayor poder e importancia. En países en vías de industrialización es frecuente la concesión de derechos y privilegios a plantas japonesas que les permiten evitar presencia sindical. Desde una perspectiva más sociológica, la mentalidad de los trabajadores japoneses y la particular cultura japonesa "wa" (armonía) basada en la cooperación, trabajo en equipo y respeto a la antigüedad, ha sido considerada por algunos autores un factor fundamental para el éxito de JIT. Según ellos, no solo basta con una transformación organizativa, sino que también es necesario un cambio cultural importante. La existencia de este tipo de cultura permite que se tomen en cuenta todas las opiniones de todos los operadores; ya que ellos son los que mejor conocen el sistema. Es importante informarles cuando se va a estar trabajando en su área. Fase 4: Revisión del sistema KANBAN. Además de los niveles de inventario y los tiempos de pedido entre un proceso y otro. Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el funcionamiento correcto de KANBAN: Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia. Si se encuentra algún problema, notificar al supervisor inmediatamente. Reglas de Kanban Regla 1: No se debe mandar material defectuoso a los procesos subsiguientes. El procesamiento de materiales defectuosos implica costos tales como inversión en materiales, equipo y mano de obra que no va a poder ser vendida. Este es el mayor desperdicio de todos. Si se encuentra un defecto, se 66 deben tomar medidas antes que todo, para prevenir que este NO VUELVA A OCURRIR. Observaciones: El proceso que ha producido un producto defectuoso, lo puede descubrir inmediatamente. El problema descubierto se debe divulgar a todo el personal implicado, no se debe permitir la recurrencia. Regla 2: Los procesos subsiguientes requerirán sólo lo que es necesario. El proceso subsiguiente pedirá solamente el material que necesita al proceso anterior, en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. Se crea una pérdida si el proceso anterior abastece de partes y materiales al proceso subsiguiente en el momento que éste no los necesita o en una cantidad mayor a la que necesita. La pérdida puede ser muy variada, incluyendo la pérdida por el exceso de tiempo extra, pérdida en el exceso de inventario, y pérdida en la inversión de nuevos proyectos sin saber que la existente cuenta con la capacidad suficiente. La peor pérdida ocurre cuando los procesos no pueden producir lo que realmente es necesario, cuando éstos están produciendo lo que no es necesario. Para eliminar este tipo de errores se usa esta segunda regla. No se trata de “abastecer a los procesos subsiguientes” sino “pedir, los procesos subsiguientes, a los procesos anteriores la cantidad necesaria en el momento adecuado.” La decisión la toma el proceso subsiguiente. ¿Cómo asegurarse que los procesos subsiguientes no requerirán arbitrariamente del proceso anterior? No se debe requerir material sin una tarjeta KANBAN. 67 Los artículos que sean requeridos no deben exceder el número de KANBAN admitidos. Regla 3: Procesar solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsiguiente. El cumplimiento de esta regla implica alcanzar el objetivo de reducir al mínimo los inventarios. No enviar contenedores de materiales sin una tarjeta KANBAN. Regla 4: Balancear la producción. Con el fin de producir solamente la cantidad necesaria requerida por los procesos subsiguientes, se hace necesario para todos estos procesos hacer un mantenimiento tanto de las maquinarias como del personal. Por ejemplo, si el proceso subsiguiente pide material de manera incontinua con respecto al tiempo y a la cantidad, el proceso anterior requerirá personal y máquinas en exceso para satisfacer esa necesidad. Por eso se hizo esta regla. Regla 5: Tener en cuenta que KANBAN es un medio para evitar especulaciones. La única información que deben tomar en cuenta los procesos y la única orden que deben cumplir para llevar a cabo su trabajo es KANBAN. No se debe especular sobre si el proceso subsiguiente va a necesitar más material, y tampoco el proceso subsiguiente debe preguntarle o exigirle al proceso anterior si podría empezar el siguiente lote un poco más temprano. Ninguno de los dos debe mandar información al otro, solamente la que está contenida en KANBAN. Regla 6: Estabilizar y racionalizar el proceso. El trabajo defectuoso existe si el trabajo no se realiza en base a un estándar y a un procedimiento racionalizado; si esto no es tomado en cuenta seguirán existiendo partes defectuosas. 68 Ventajas de Kanban Las ventajas más notorias se muestran en el siguiente cuadro comparativo: Empresas que usan KANBAN Centradas en las satisfacción del Empresas que no usan KANBAN Centradas en los beneficios consumidor Del mercado hacia adentro Del producto hacia fuera (crear (satisfacer la demanda) demanda) Paciencia Impaciencia Mayor trabajo en equipo Poco trabajo en equipo Adquiere certificación QS-900 Sin certificación QS-900 (creada por General Motors, DaimlerChrysler y Ford) La alta dirección contacta con la La alta dirección está distante de la fábrica y con los clientes fábrica o de los clientes Homogeneidad Diversidad Los problemas son tesoros Los problemas son signos de debilidad Técnicas de comunicación visual Técnicas de comunicación verbal (más rápida) (toma más tiempo) La estandarización es esencial La estandarización es una limitación El enfoque es claro para todos Todo es importante Se sigue una dirección de arriba Resistencia a una dirección de arriba hacia abajo hacia abajo Anticipación al cambio tanto en Ser víctimas de un cambio elaboración de tipos de productos como en la cantidad de los mismos 69 Desventajas de Kanban Un plazo de abastecimiento demasiado grande excluye la elección del método Kanban. Pues tendría muy desocupados a los trabajadores. El sistema no tiene ninguna anticipación en caso de fluctuaciones muy grandes e imprevisibles en la demanda. Puede anticiparse a ellas pero no solucionarlas. Es difícil de imponerles este método a los proveedores. Las aplicaciones son limitadas (solamente para una producción continua o repetitiva). El método KANBAN es aplicable a producciones de tipo "masa" para las cuales el número de referencias no es muy elevado, y la petición es regular o a reducidas variaciones. Reducir el número de Kanban sin aportar de mejoramientos radicales al sistema de producción, arrastrará retrasos de entrega y de espera entre operaciones y en consecuencia, pérdidas importantes. No ha tenido el éxito ni ha llegado al óptimo funcionamiento cuando ha sido implementado en organizaciones occidentales. Uno de las principales causas de ello, las enormes diferencias culturales. 70 CAPÍTULO 3 DESARROLLO DEL PROYECTO 71 3.1 Diagnostico Debido a los altos incrementos de la producción, los espacios en la empresa se han vuelto un factor importante y crítico para la generación de nuevas líneas de producción que la corporación tiene proyectado implementar en esta empresa; de forma urgente se necesita espacio para instalar líneas productivas, que una empresa hermana ubicada en Estados Unidos, no pudo mantener, ni adaptarse a las exigencias de los clientes, dentro estos clientes se encuentra ubicada esta empresa; la corporación por estrategia de ubicación decide instalarlos en ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V., por lo que se hace necesario trabajar en buscar espacios donde colocar estas líneas de producción. Al analizar la distribución de la planta tenemos áreas oportunidad principalmente en los almacenes de materia prima, proceso y producto terminado ya que estos ocupan casi un 40 % del espacio total de la superficie total de la planta, debido a los altos inventarios que se tienen que son de casi 2 días, y a la mala estrategia de creer que la forma de cumplir con el 100 % de las entregas en tiempo es la estrategia de mantener inventarios muy altos que puedan amortiguar los cambios repentinos o eventos no planeados que lleguen a suscitarse. Otra área de oportunidad para obtener espacio son la distribución física de de las líneas de producción que se encuentran muy alejadas unas de otras, siendo muy parecidas a los grupos o familias de productos que se fabrican, originando inventarios de proceso innecesarios y grandes traslados por manejos y movimientos de material. El Lay Out siguiente muestra claramente la distribución física de los almacenes, como podemos ver entre los almacenes de producto terminado y componentes ocupan un 40 % de la superficie total de la planta, esto debido a los altos niveles de inventario que se tienen, que en este momento sirven de protección por cualquier eventualidad que llegará a suceder y porque no hay una flexibilidad en las operaciones que puedan responder inmediatamente a las exigencias de los 72 clientes, otro factor importante que hace mantener los inventarios altos son las ubicaciones en las que se encuentran los clientes y proveedores, que hacen que no se tengan entregas tan frecuentes. No existe un método que permita el flujo continuo de los materiales en las tres principales etapas del proceso productivo, es decir, se trabaja bajo un sistema de “Empujar en vez de jalar o Kanban”. Lay out actual A continuación se analizan las condiciones actuales de la operación que hace que no se lleve un flujo continuo, y por esta causa originen grandes cantidades de inventario: La administración toma muchas decisiones en cuanto a la solución de problemas y mejoras en el proceso, que no permiten que el operador se sienta libre de expresar sus ideas y del mismo modo comprometerse e involucrarse con su trabajo. Dentro de las líneas de producción existen operadores que realizan operaciones muy largas y otros operaciones muy cortas, por lo que hay desperdicios en tiempos de espera, también existen dentro de las operaciones grandes recorridos y movimientos. No está claramente señalado el modo en 73 que se tienen que realizar las operaciones, se trabaja bajo la experiencia y no hay alguna instrucción o procedimiento que indique como se tienen que realizar las operaciones. Uno de los mayores problemas que influyen para la implementación de un sistema de producción continuo es la efectividad de los equipos, es decir, la forma de producir en cada ciclo piezas buenas y dentro de los limites de tolerancia marcada por el cliente y esta depende de las condiciones en las que se encuentre el equipo; el resultado en este diagnostico es solo existe un mantenimiento correctivo y solo se da mantenimiento cuando los equipos tienen alguna falla. Y por lo tanto no se tiene un programa de mantenimiento planeado, (Preventivo, productivo y Predictivo) que ayude a mantener los equipos en optimas condiciones haciéndolos equipos más confiables y a largar la vida. No están identificados dentro de las operaciones sistemas de prueba de error (Poka Yoke) que permitan a cualquier persona realizar la operación sin ningún problema. Existen operaciones que parecen muy simples pero que pueden originar desperdicio si no se realizan correctamente, esto no es bueno por que cortan tajantemente el flujo continuo, por pérdidas de tiempo en retrabajo y en mala calidad (inspecciones). Existen variaciones en los requerimientos de los clientes que están originando cambios en la programación e influyen directamente en paros de las líneas de producción, cambios repentinos de un número de parte a otro, lotes grandes y tiempo muerto. Dentro de los obstáculos encontrados para lograr una mayor flexibilidad de la fabricación es la incapacidad de cambiar de procesos rápidamente para reaccionar efectivamente a los cambios de la demanda del cliente. Este tiempo de cambio grande provocan lotes grandes, poca flexibilidad, grandes inventarios y baja calidad; por otra parte se ha incurrido a la compra de maquinarias extras para evitar los cambios, pero esto no ha sido bueno ya que 74 además de ser costosas están ocupando espacio extra que en este momento se requiere. Existen tamaños de lotes grandes para asegurar responder a las demandas de los clientes en caso de tener alguna variación en la programación, de las roturas de las maquinas, de los defectos del sistema actual. El tamaño de lote grande no solo se encuentra al termino o inicio de la líneas de producción si no también dentro de los procesos, entre operación y operación. Loas cuales están ocultando problemas, aumenta el costo de fabricación y no permite obtener la flexibilidad para lograr la implementación de un flujo continuo o Kanban. No hay una estandarización en los contenedores, existen contenedores de muchos tamaños en los puntos de utilización de las líneas de producción, unos son movidos por los operarios otros por los montacarguistas, lo cual genera un desplazamiento no continuo y no permite al operario un control visual en su estación de trabajo; los lote varían de acuerdo al tamaño de contenedor en unas estaciones son de horas y en otras de minutos lo cual no es bueno para el logro del flujo continuo en el suministro de materiales. No están claramente identificados los tiempos, los puntos de uso, ni la frecuencia en que los surtidores de materiales deben de suministrar las materias primas para el proceso, tampoco una ruta estandarizada establecida, lo cual se traduce en paros de líneas y un mal suministró de un número de parte por otro. No se encuentran actualizados los estudios de tiempos y movimientos, por lo cual existen desperdicios dentro de las líneas de producción como: sobreproducción, retrabajo, movimientos de materiales, procesamiento, inventario, espera y movimiento. Este estado bloquea por completo la implantación del kanban. Existen procesos separados de las líneas de producción que están originando grandes áreas de inventarios para almacenaje (WIP), por estar trabajando de forma separada, con horarios separados, las líneas de producción mantienen 75 una forma tradicional, donde se encuentran factores como Inspección, Manejo y almacenaje, que hacen que los tiempos de entrega se hagan más grandes. Estos factores están originando un elevado costo de producción, una respuesta lenta de entrega al cliente y oportunidad de daño al producto. Dentro de este diagnostico se encontró que no hay las suficientes ayudas y controles visuales que puedan ayudar tanto a los operarios como al personal administrativo a obtener la información inmediata, o en el caso de los operarios la comprensión de una situación o condición, no hay un estudio de las 5’s, por lo que existen recursos, cosas materiales, que no le dan un aspecto de desorden a las áreas. No hay un área que se encargue de evaluar a los proveedores, y de certificar que son aptos para trabajar con la empresa en un sistema Just in Time, que permita mantener el flujo de materiales, la calidad, cantidad y sobre todo la flexibilidad que la empresa requiere para reaccionar de forma inmediata a los cambios que el cliente necesita. 3.2 Implementación de Estrategias En ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. el corazón de los procesos de producción es el trabajo en equipo, donde cada miembro tiene el compromiso de seguir la filosofía de calidad implementada todos los día; en donde la filosofía de producción es desarrollar y mantener procesos de producción dinámicos que respondan a las exigencias variables de los clientes y, por consiguiente, se puedan modificar fácilmente para cumplir con dichas exigencias. También el objetivo de esta filosofía es que el proceso esté libre de materia prima defectuosa, costo excesivo, políticas de producción sin consistencia, e ineficiencia administrativa o errores de los miembros del equipo. El trabajo en equipo es el principal apoyo para lograr los objetivos, ya que cada miembro del equipo determina la marcha, calidad y, por último, el costo. 76 Esta filosofía consta de 13 puntos o técnicas de apoyo, todas ellas están relacionadas con técnicas de calidad como El Kaizen, las 5’s y el Just in Time, todas ellas desarrolladas adecuadamente nos ayudaran a lograr la satisfacción del cliente. El Kanban no es una disciplina que implementada individualmente funcione a la perfección, si no, todo lo contrario, para poder implementar Kanban es necesario implementar primeramente otras herramientas de calidad y que en conjunto permitirán lograr el objetivo; trabajar eficientemente, de forma dinámica para responder a las exigencias variables de los clientes y por consiguiente se puedan modificar fácilmente; identificando y eliminando los desperdicios, previniendo los errores que puedan surgir, que nos de cómo resultado un ambiente de mejora continua. Para la implementación del Sistema Kanban es indispensable que estas 13 técnicas se han implementadas primeramente ya que esto facilitará la implementación del Sistema de Kanban, cada una con sus estrategias y conjugadas todas entre si, permitirán una mejor operación en los procesos de producción. Por tal razón se mencionarán e irán numerando paso a paso la implementación de cada una de las herramientas en estas líneas de producción, que lograran llegar al objetivo primordial, la implementación del sistema Kanban. Estas 13 estrategias son: 1.- Apoyo del personal. Para ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. El recurso más importante son la gente, y para transmitírselo a los empleados se realiza a través del entrenamiento y la comunicación; cada uno de los empleados pertenece a un grupo de involucramiento o de trabajo el cual sesiona 1 vez por semana, los miembros del equipo pertenecen a la misma línea de producción, en estas juntas semanales los empleados tratan asuntos relacionados problemas ocurridos durante ese lapso, cada grupo es asesorado por un líder, que en este caso es un empleado o personal administrativo quien guía al grupo en forma sistemática a resolver estos problemas con la ayuda de las herramientas de solución de problemas, todo lo visto en las juntas se anota en una minuta, en 77 donde se anotan también actividades, fechas y responsables. El grupo de trabajo tiene la fuerza suficiente para la implementación de ideas en sus áreas de trabajo y trabajan bajo el concepto de que ninguna idea es tonta. También se realizan juntas de inicio de turno con duración de 10 minutos, en estas juntas se revisan puntos importantes sucedidos un día anterior, que posteriormente se analizan en las juntas semanales; también existe una minuta para crear evidencia y llevarla a la junta semanal. La gerencia trabaja bajo el concepto de que los empleados pueden mejorar la productividad, localidad, la función de las maquinas y la seguridad de los equipos de trabajo, ya que son ellos y nadie más quien conocen mejor sus procesos y la operación donde laboran. A medida que los empleados estén involucrados y tengan ese sentido de pertenecía se logrará mayor mejora del poder del empleado y una mejor atmosfera de mejora continuas. Por consiguiente, para ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. El conocimiento del operario es importantísimo a la hora de la solución de problemas, las opiniones de los operarios pueden conducir a soluciones económicas, prácticas y simples de la mayoría de los problemas de producción. La mejora debe comenzar por un punto, este comienzo es el trabajo estandarizado, ya que en este elemento incluye tiempo, secuencia de trabajo y niveles estandarizados en la estructura del proceso. Esto facilita a ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. el estandarizar y fijar puntos de referencia para todos los elementos del proceso en términos de calidad, costo, seguridad y productividad para todos los turnos, logrando identificar más fácilmente los problemas en la línea de producción. El trabajo estandarizado trae mayores beneficios a cualquier proceso al aclarar los problemas de operación y dar a los miembros del equipo un control visual del estado del trabajo. “El trabajo Estandarizado unido al Sistema de Kanban permitirá a ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. Producir los productos correctos a tiempo y en la cantidad correcta. 78 2.- Efectividad del Proceso. La efectividad del proceso es la medida de la capacidad de producción perteneciente al producto que se fabrica en el proceso y es un indicativo de la habilidad de un proceso para producir piezas idénticamente iguales o dentro de los límites de tolerancia marcados por el cliente. ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. tomo la iniciativa de reportar los resultados de las corridas de producción a los clientes para comprobar la efectividad en las líneas de producción y satisfacer al cliente. Para ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. este concepto es importante y para tener éxito en la fabricación Just in Time a un nivel de clase mundial todos los procesos deben de ser efectivos. Por lo que ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. debe confiar en cada proceso para producir una pieza buena por cada ciclo y así eliminar actividades improductivas adicionales como un 100 % de inspección. Los procesos efectivos aumentan la calidad, bajan el costo y permiten una mayor eficiencia de los recursos, como el tiempo, mayor flexibilidad, adaptabilidad hacia los requerimientos de los clientes, y nivelaciones productivas, es esta la importante relación que tiene con la implementación del Kanban. 3.- Mantenimiento Planificado. Este concepto es de suma importancia para la implementación del Kanban ya que es la clave que apoya y mantiene el sistema de fabricación a tiempo, a fin de tener proyecciones niveladas, los equipos tienen que producir sobre una base consistente sin largas demoras por el mal funcionamiento. Para lograrlo se debe implementar un sistema a través de un mantenimiento planificado. La meta es el mantenimiento de las maquinarias para que funcionen a un máximo de efectividad, sin roturas y que el operario promueva un mantenimiento autónomo a través de actividades diarias, al principio o al final de su turno. Las responsabilidades del operario se pueden dividir en cuatro categorías generales: mantenimiento de récords, limpieza, lubricación y mantenimiento básico. Estas cuatro responsabilidades básicas pueden conducir a mejoras dramáticas en la productividad de la maquinaria y en la calidad del producto. 79 4.- Prueba de errores. Es muy común en los procesos de producción que la calidad dependa de los operarios, pero que pasa cuando en ciertos procesos críticos hay una persona experta que realiza esta operación, que pasa cuando se ausenta aunque sea por unos minutos, los errores y las fallas aparecen, la calidad del producto se reciente y aumenta el desperdicio, también ocasiona que a los productos se les omita alguna parte o proceso, lo que ocasiona un cliente disgustado. Este proceso su finalidad primordial es la de anticipar, prevenir y detectar errores que pudieran causar desperdicio o repetición del trabajo, existen dos tipos: Diseñar productos que no puedan ser fabricados o ensamblados de forma incorrecta. Usar medios para detectar los errores durante el proceso de trabajo y no al final de ese proceso. Los métodos de Prueba de Errores deben de ser simples, de bajo costo, y deben utilizar tecnología existente. Las ideas del operario deben de usarse como recursos cuando se diseñen las herramientas para librar la operación de errores. Las ventajas de utilizar Prueba de errores permiten reducir el desperdicio, producir piezas de mejor calidad a un costo menor y ayuda a la implementación del sistema de kanban. 5.- Nivelado. En ocasiones los administradores se encuentran que la producción se hace difícil de llevar eficientemente por la falta de constancia en la demanda del cliente y esto crea cambios en la programación, estos cambios incluyen paro de la maquinaria, pérdida de tiempo entre una parte y otra, lotes enormes, y deficiencias para producir al nivel de las metas de producción. Para ello se debe atacar aquellos problemas sobre los cuales se tiene control y aprender acoplarse a los cambios de los clientes. 80 En la mayoría de las operaciones hay niveles de producción que llegan a su máximo y otras que descienden a niveles muy bajos. Estos cambios en la demanda tienden a causar desperdicio en las líneas de producción y frecuentes variaciones. Cuando la célula de trabajo está planificada se suministra el equipo, la materia suficiente, y los empleados responden sin ningún problema a lo planeado. Esta nivelación consiste en estandarizar las operaciones en tiempo para que todos los operadores de la línea de producción tengan la misma carga de trabajo y que no haya tiempos de espera entre operaciones. Para ello se recurre a analizar tiempos y movimientos de las maquinas y operadores, para encontrar el tiempo adecuado que se necesita para lograr llegar a la demanda que el cliente está solicitando. Después de obtener el análisis el paso siguiente es la implementación de las ideas, que pueden ser en movimientos de la línea de producción en forma de U, o células Lay Out, o en hacer más rápidos algunos procesos, todo esto con el único fin de lograr una carga en tiempo lo más idéntica posible entre los operadores de las células de producción. La proyección del nivel consiste en cuatro conceptos, los cuales apoyan la implementación del sistema de kanban: 1.- La configuración ininterrumpida de la producción. 2.- Programaciones de producción estables. 3.- Nivelado de material y el uso de los recursos. 4.- Producir según la demanda del cliente sobre un marco nivelado de tiempo (por lo general, no mayor de una semana. Los beneficios del nivelado son promover un desplazamiento ininterrumpido de producción en la célula de trabajo, que a su vez conduzca al desplazamiento de materia prima a la célula de trabajo de proveedores internos y externos. El nivelado también provee una herramienta para la normalización de la célula de 81 trabajo, y combinado con cambios rápidos, permite obtener una gran flexibilidad en los procesos de producción, lo cual es importante para el sistema de Kanban. 6.- Preparación Rápida. Unos de los grandes obstáculos para lograr flexibilidad de la fabricación ha sido la capacidad de cambiar de procesos rápidamente para reaccionar efectivamente a los cambios de demanda del cliente. Los cambios muy demorados conducen a lotes de mayores tamaños, poca flexibilidad, grandes inventarios y baja calidad. En ocasiones se recurre a la compra de equipo nuevo para tratar de evitar los cambios y cumplir con los requerimientos del cliente, pero esto es muy costoso, además de recurrir en espacios que pueden ser utilizados en nuevos negocios. El tiempo de cambio se define como el tiempo que pasa entre la última pieza producida de un número de parte hasta la primera pieza buena del próximo número de parte. La meta es reducir el tiempo que dura el cambio a cero para lograr mayor flexibilidad, responder a los cambios de proyección del cliente y reducir los niveles de inventario. Para lograr la implementación del Kanban, es necesario lograr flexibilidad, y por eso es necesario responder de forma inmediata a los cambios del cliente, y para ello se necesita lograr cambios de números de parte muy rápidos y estandarizados. 7.- Lotes Pequeños. Tradicionalmente ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. había producido tamaños de lotes muy grandes de más de dos o tres días, inclusive de semanas, esto para asegurar cualquier cambio repentino que el cliente solicitará, y así, evitar no llegar a embarcar a tiempo. Esto no es bueno ya que las grandes cantidades de inventario ocultan problemas y aumentan los costos de fabricación. Por consiguiente, es necesario producir lotes pequeños. La estrategia de los lotes pequeños de forma efectiva reduce el tamaño del lote hasta llegar al desplazamiento de una sola pieza. Todos los números de parte 82 deben de ser producidos todos los días. De esta forma aumentará la flexibilidad para enfrentar los cambios de la demanda y el nivel de consumo de los recursos. Si el cliente recibe varios embarques todos los días que contiene varios números de piezas, se debe producir esos números de piezas más de una vez por día. En apoyo a esta estrategia se debe eliminar la acumulación de piezas dentro del proceso individual y las piezas entre procesos separados (WIP). Una forma de lograr esta reducción del inventario es la “fabricación de flujo continuo”. Este es un proceso que comienza con la materia prima y combina, en la misma célula de trabajo, todos los procesos que se necesiten para llegar al producto terminado que ha de venderse al cliente. Según se reduzca el tiempo de cambio, el tamaño de los lotes también se reduce en igual proporción. La frecuencia del cambio aumenta en proporción a las mejoras en la duración del cambio. El reducir lotes pequeños, da como resultado una mejora en la duración del cambio, utilizando el sistema de kanban, esto reducirá los inventarios y aumentará el desplazamiento de los materiales. Los lotes pequeños y producción más frecuente mejoran la calidad, identificaran los problemas, así como la satisfacción de los clientes. 8.- Contenerización. El tamaño de contenedor siempre ha sido determinado por la cantidad que se embarca. Según vayan reduciéndose el tamaño de los lotes y el diseño de la célula de producción, tiene como consecuencia un cambio en el tamaño del contenedor, más chico. El tamaño de los contenedores debe de ser de un tamaño que pueda ser movido por los operarios, y no debe de ser mayor a 40 lbs. Para que los operarios puedan colocar el material donde se necesita en los puntos de uso. Las cantidades estándares de empaque deben ser establecidas para todos los materiales para asegurar un desplazamiento ininterrumpido y permitir el control visual del operario del inventario en su estación de trabajo, la cantidad de empaque estándar para los componentes debe tener relación proporcional a la cantidad de artículos acabados. 83 Los contenedores más pequeños nos permiten guardarlos en las líneas de producción y así tener que usar menos espacio para almacenaje. Los contenedores pequeños promueven el sistema de Kanban. El uso de contenedor más pequeño ayuda a mantener las cantidades que se necesitan cuando se necesitan. Y apoyan a llevar un inventario bajo. 9.- Transporte. La entrega de materia prima debe basarse en lo que se ha consumido y nuestras líneas de producción deben estar coordinadas con lo que pide el cliente. El movimiento de materiales, interno o externo, debe convertirse en una extensión del proceso de fabricación. El transporte debe de ser un punto de apoyo para el uso de la entrega y el almacenaje. Un medio es la repartición tipo lechera para minimizar embarques Pequeños a carga de camiones. Según se implemente el sistema de Kanban con los proveedores, se hará necesario un transporte más flexible. Las recolectas y entregas proyectadas permitirán in mejor control de los recursos que entran en la planta. Se debe de recibir el material cuando se necesite y en la mayoría de los casos, esto significará más de una entrega por día. 10.- Reducción del tiempo de Producción. El tiempo total de producción es el tiempo total requerido para completar una unidad o servicio, comenzando con el recibo de una orden del cliente y terminando con el recibo de esa orden dada por el mismo cliente. El tiempo de producción puede llamarse también tiempo de respuesta del cliente. El tiempo de producción de una línea específica puede ser evaluado. Esto se hace identificando y anotando lo que se tarda en los pasos de un proceso de producción, comenzando por la primera operación y continuando a través del acabado de la pieza en esta línea de producción. Durante la evaluación es importante concentrarse en el movimiento del material por la línea de producción. A fin de reducir el tiempo de producción, hay que enfrentarse a los siete tipos de desperdicio, para eliminarlos o reducirlos al máximo, estos son: Sobreproducción, re trabajo, movimiento de materiales, procesamiento, inventario, espera y movimiento. 84 El beneficio obvio de una reducción en el tiempo de de producción es la eliminación de desperdicio del sistema. El desperdicio toma muchas formas, y cada forma tiene un costo asociado a ella. Por consiguiente, una reducción en el tiempo de producción conduce a una reducción del costo y a un aumento en las ganancias sin tener efecto negativo en el precio de venta. Adicionalmente, hay un beneficio más en la satisfacción del cliente y por consiguiente a más oportunidades de negocio. 11.- Planos de la Planta, de la Maquina y la Oficina. ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V. Ha tenido instalaciones para fabricación en masa en los que los planos han sido determinados por los requerimientos de procesos separados, es decir, los tubos se doblaban en un departamento de sub-ensamblajes, los ensamblajes en un departamento de ensamblajes, en estos ambientes, cada departamento opera en forma separada con horarios separados, creando grandes áreas de inventario para almacenaje necesario para el trabajo en proceso a fin de apoyar a los otros departamentos. Esto ha ido cambiando los planos deben hacerse contando con las opiniones de los equipos de empleados involucrados en el áreas. Los empleados suministran información valiosa para ayudar a la Ingeniería Industrial y la Ingeniería de Proceso a la hora de preparar los planos. Los planos no habrán de acomodarse para permitir no solamente un Flujo ininterrumpido del producto dentro del proceso de producción, sino también, la entrega a tiempo de componentes y del embarque eficiente de los productos acabados desde línea. Hay cuatro elementos básicos al producir cualquier producto: 1.- Procesamiento 2.- Inspección 3.- Manejo 4.- Almacenaje 85 El procesamiento es la única función de valor agregado, todos los otros elementos deben de ser llevados a un mínimo o eliminados. Esto hay que tenerlo en mente durante la preparación de los planos. Para evaluar el desplazamiento de la producción, deben crearse un grafico para identificar el procesamiento, el manejo, la inspección y el almacenaje. Esto se hace listando los pasos que se necesitan para transformar la materia prima en productos terminados y anotando el tiempo que se necesita y la distancia que hay que recorrer en cada paso. Debe de evitarse la creación de un desplazamiento en línea recta. La forma correcta es en forma de U ya que permite mayor flexibilidad, porque tanto la pieza que entra como la que sale van a parar al mismo lugar. Esto se hace colocando la maquinaría en una posición de forma tal que el operario tenga que dar un solo paso entre las operaciones. Los beneficios de un buen plano son: mejoras de la comunicación en las células, reacción inmediata en los problemas de calidad, reducción de desperdicio, ahorro en inversiones de equipo para el manejo de materiales, mayor flexibilidad, mejoras en la reacción del cliente, eliminación de desperdicio. 12.- Organización del Centro del Trabajo y Control Visual. Para ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE R.L. DE C.V. la Organización del Centro de Trabajo y los Controles Visuales proveen una información inmediata al tiempo que se recorre la célula de trabajo, definiendo “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. La organización del centro de trabajo permite una identificación clara de las áreas problemáticas así como el entendimiento del estado de esa área en un vistazo. Los controles visuales proveen al operario con las señales visuales o auditivas que le dan una inmediata comprensión de una situación o condición. Los controles visuales deben de ser simples, eficientes, auto-regulatorios y administrado por el operario. 86 Los objetivos de la organización del centro de trabajo y el control visual son mejorar la calidad, reducir el costo, mejorar la reacción y la seguridad. Una célula de trabajo organizada alienta el uso del lema “Lo primero que entra sale” o “FIFO” lo que permite el uso constante de la materia prima más vieja. El control visual permite que el empleado vea enseguida los métodos o paso para asegurar las piezas de calidad. Los controles visuales son excelentes para entrenar a los nuevos empleados o a los empleados sin experiencia. Eliminarlas cosas que no se necesitan en el áreas de trabajo reduce la confusión y también el tiempo de ciclo. La organización del centro de trabajo ayuda a darse cuenta de forma rápida de lo que sucede, a un cambio rápido, a la flexibilidad, y a una mejora continua. La administración del área se les facilita a todos, incluyendo al operario. En un área de trabajo desorganizada, es difícil de identificar los problemas porque no hay normas de medidas disponibles, Sin embargo, en un área de trabajo organizada las anomalías son excepción que demanda atención inmediata. 13. Desarrollo y Racionalización del Proveedor. Este concepto es importantísimo para la implementación del sistema de kanban, el proveedor debe estar completamente involucrado desde la fase de diseño hasta toda su extensión. Se deben tener proveedores que entreguen productos de calidad a precio competitivo, en cantidad y en tiempo. El deseo de desarrollar relaciones a largo plazo, estables y quesean ganancias para ambas partes. Es impórtate para la planta y el proveedor llevar una interacción durante todo lo concerniente al producto. Se debe involucrar al proveedor en los programas de entrenamiento que ayudarán al proveedor a ser más flexible. La racionalización del proveedor consiste en adquirir y mantener a los proveedores claves, una estrategia de apoyo para una racionalización del proveedor es la certificación del proveedor. Tres medidas claves de la actuación encuestada del proveedor son: la calidad el costo y la forma con que este responde a los pedidos. 87 Todos los socios proveedores deben ser alentados para que participen en el cambio del sistema de Kanban. Los beneficios del desarrollo del suministro y racionalización incluyen inventarios reducidos, aumento de calidad, bajos costos, embarques de lotes pequeños, mejor calidad y mejor confianza en los proveedores, así como mejorar la satisfacción del cliente. “Es de suma importancia para la implementación del kanban, que estas herramientas estén implementadas en la célula de estudio y que el personal esté capacitado y entienda estos conceptos.” A continuación se muestran ejemplos sobre estas herramientas y que son de suma importancia para la implementación de Sistema Kanban: 88 Tiempo de entrega Surtimiento y manejo de materiales Tiempos y movimientos Surtimientos identif. y contenerización 3. 3 Estudio de las áreas de trabajo Información de las células de estudio Células de Producción GMT-900 Actualmente la demanda de ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. Se divide de la siguiente manera: 60 % General Motors 20 % Ford 10 % Chrysler 4 % VW 4 % Nissan 89 2 % Mercedes Benz Por lo anterior es importante destacar que la implementación del proyecto se dividirá en 3 Fases, siendo en primer lugar las líneas de producción de General Motors, por ser el principal cliente con un 60 % de la producción y por ocupar los más altos niveles e índices de inventario y espacios en el almacén. Por lo que este proyecto únicamente se enfocará en la implementación del Kanban Faurecia en las Células de producción de General Motors en ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. Actualmente en ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. Existen las siguientes líneas de producción de General Motors (GMT 900) y se dividen en: 1.- Pick up; Ensambles de Silenciadores, para camionetas. 2.- Way pay; Ensambles de Convertidores Para Camionetas. 3.- SUV’s; Ensambles silenciadores para Camionetas 4.- Hibrido; Ensambles silenciadores para Camionetas de 8 Cilindros. La siguiente tabla muestra las líneas de GMT-900 y sus productos. GM Pick up GM “Y” Pipe GM SUV’s GM Hybrid 20920631 15896591 20882404 20930936 20920632 15905949 20920636 20854453 20920637 20854454 25832562 20898050 Cabe señalar que es importante obtener información de las líneas de trabajo, en cuantos números de parte que corren, el tiempo de entrega, la demanda del cliente semanal o mensual, la frecuencia de los embarques al día o a la semana, que las operaciones estén niveladas, la cantidad de piezas que se producen con cantidades diferentes de operadores, conocer la operación física, el Lay Out de la líneas de trabajo, los puntos de uso de los materiales, el empaque de las partes, 90 el empaque del producto terminado, si existen cuellos de botella, que exista ergonomía en la entrega de materia prima y entre las operaciones y conocer el espacio con el que se cuenta para el almacenaje. Nivelación Ya obtenida la información, el paso siguiente es obtener la proyección que el cliente envía, y esta se hace vía EDI (Interchange Electric Data) y este es un sistema de comunicación entre el cliente y el proveedor; por este medio el cliente envía los releases de proyección (830), donde muestra un panorama de 4 a 5 meses pará que el proveedor pueda del mismo modo proyectar los requerimientos de materia prima a sus proveedores y también el cliente envía releases diarios (862), en este muestra los requerimientos por hora y día. Los releases 830 los envía una vez a la semana y los 862 diariamente. Para el análisis de la nivelación se utilizan los 830, ya que se necesita tener un panorama mensual de los requerimientos. La técnica de nivelar consiste en que a la línea de producción se le asignara una cantidad igual de producción para todos los días; tenemos que no siempre el cliente pide la misma cantidad diariamente debido a situaciones que pasan en su operación, a veces pide más a veces menos, para que esto no nos afecte en la utilización de nuestros recursos (mano de obra, materia prima, inventarios y no cumplir con algún requerimiento), por las variaciones, se realiza la nivelación; es decir; las fluctuaciones de altibajos son absorbidos por un pequeño inventario en el almacén, en este caso de producto terminado. Esta es la parte medular de una buena implementación del sistema de kanban, ya que en este estudio se podrá determinar, la cantidad de piezas a producir por día por numero de parte, el número de personas que se necesitan para producir x numero de parte, la cantidad ideal de tarjetas o señales de kanban que tienen que estar dentro del sistema, así como establecer el nivel de inventario para responder a las solicitudes del cliente. 91 A continuación, se muestra un ejemplo de los releases 830, que envía el cliente y el análisis de la nivelación del mes de Abril: Una vez recibido el 830 se captura la información en el siguiente formato de Excel, este formato esta adecuado con las formulas para que dependiendo la demanda y el inventario deseado nos establezca la cantidad de tarjetas que debe de haber en el sistema, tarjetas blancas de producción, verdes de Pool Stock, En este caso el inventario deseado es de 3 horas. 92 PDP LEVELING GM ABRIL Working days 6 6 0 6 Weeks 04-abr 11-abr 18-abr 25-abr 18 Monthly demand Daily Container demand size Deliveries Maximum Leveling cards x x Cards day delivery Shop Stock Prod. Cards Demand Variation % Pool Stock cards Available Takt time Time sec. Change Over Time Special Planned Allowances Run Time TCT Slots Container cards fill in time sequenc in min. e Manual Walk Time Time TWC IDEAL MANNING ACTUAL MANNING MANNING FOR APRIL 2011 GM Pick ups (1288) 20920631 20920632 20898050 20920636 20920637 0 8 0 8 16 1 8 1.0 0 0 0 2.0 300 776 776 0 704 2256 125 8 9.0 3 2 3 3.0 300 3.0 300 248 0 28 8 1.0 2 4 40 32 0 64 136 8 8 1.0 1 1 0 2.0 4176 40 4184 0 4152 216 12512 504 695 8 14.0 8 6 6 24.0 5,032 5,248 0 5,144 15,424 857 0.3 Leveling cards 6 6 0 6 0 300 300 60840 71.001 1500 5400 53940 62.949 1.0491 0.1749 107 per day 458 80 538 17.09 16 16 597 21 618 1.30 5 5 556 92 648 2.65 0 0 260 122 382 14.77 14 14 57.189 Pcs/hour 18 GM Hybrid & 400HP (1204) 20932936 25832562 22791154 104 0 0 8 112 6 8 1.0 1 1 0 2.0 319 232 0 256 807 45 8 4.0 2 1 3 12.0 0 0 0 0 0 0 423 232 0 264 919 51 8 4.0 2 0 - Working days 6 6 0 6 1800 0.0 1 Leveling cards 1800 1800 32400 634.6 3600 4500 24300 475.95 7.9325 1.3221 7 per day 7.5638 Pcs/hour 18 GM SUV's (1286) 20882404 710 640 0 700 2050 114 710 640 0 700 2050 114 10 4.0 11 3 Working days 6 0 6 12.0 1 Leveling cards 6 3 32400 284.49 0 4500 27900 244.98 4.0829 0.6805 12 per day 14.695 Pcs/hour 18 GM "Y" Pipes (1285) 15896591 20854453 20854454 15905949 336 256 0 272 864 16 1.0 0 3.0 4720 4896 0 4752 14,368 798 16 12.0 50 4 4 12.0 1104 1008 0 1088 3,200 178 48 16 4.0 11 3 3 3 3 3.0 450 80 80 0 80 240 13 16 1.0 1 1 0 2.0 450 6240 6240 0 6192 18,672 1037 0.3 Leveling cards 65 per day 450 450 60840 58.65 1800 5400 53640 51.71 0.8618 0.1436 69.62 Pcs/hour Ya establecido el tamaño de inventario y haber obtenido la cantidad de tarjetas que debe de tener el sistema, procedemos a implementar el sistema de kanban Faurecia: 93 3. 4 Implementación Kanban Faurecia: El sistema de Kanban de ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. se basa en la predicción de los pedidos del cliente. Basados en esa predicción. ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. Compra la materia prima y las partes componentes, así como proyecta los componentes para producirse en las instalaciones. Al cambiar la demanda del cliente, surge el riesgo cada vez mayor de quedarse ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. con componentes equivocados o materia prima incorrecta lo que conduciría a un inventario obsoleto y a un exceso de producción. A fin de evitar los problemas creados por los cambios de demanda en el actual ambiente de mercado se implementara el Sistema de Kanban. Para ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. el sistema de Kanban es el método de controlar el desplazamiento de los recursos reemplazando sólo lo que haya sido consumido. Tiene el fin de identificar y eliminar el desperdicio, fabricando solamente lo que ha sido consumido y proyectar un control visual de los recursos. Este sistema se compone de dos partes: la primera es la comunicación de los requerimientos proyectados de materia prima del cliente al proveedor, y la segunda es autorizar el movimiento de materia prima del proveedor al cliente. Al sistema de señales de jalar utilizado para transportar y producir se le conoce como Kanban. Las técnicas de Kanban proveen instrucciones al proceso anterior con información sobre las cantidades de producción. Sincronización y ubicación para la entrega. Con el fin de que cada proceso produzca la cantidad de piezas que el siguiente proceso vaya a utilizar, todos los procesos deben de tener un personal entrenado en el sistema de Kanban con el material y la maquinaría que se necesite para esto. 94 El sistema de Kanban Faurecia, es un sistema sencillo que puede usarse en todos los aspectos de la operación y no se limita solo a la fabricación. A continuación se muestra en forma grafica el sistema de Kanban Faurecia: El procedimiento es el siguiente, la parte que da inicio al sistema de kanban es el cliente, cuando envía sus requerimientos, estos son recibidos y automáticamente se activa una orden de producción la cual de forma visual se coloca en un tablero llamado Leveling Board, el cual cuenta con los números de parte y horarios de ventana establecidas por ambas partes en este se colocan tarjetas de color café dependiendo los números de parte, la cantidad y la hora establecida por el cliente; en este tablero se realiza el programa diario de embarque, y contiene información del total de piezas que se embarcaran y sus horarios de carga. Las tarjetas de color café indican el requerimiento del cliente y es una ayuda visual que sirve como orden para que los montacarguistas realicen sus actividades. Este control 95 visual sirve también para el personal administrativo y les ayuda en la toma de decisiones, tanto de proceso de producción como, de logística de materiales. Ya activada la señal de requerimiento del cliente y planeado la información en el leveling board, el siguiente paso la preparación del material, por lo que el operador de montacargas toma las tarjetas cafés del tablero y se las lleva con él para proceder con la preparación, el material se toma de un lugar llamado Shop stock, en este lugar es donde se colocan el material con las tarjetas blancas de producción que salen directamente de las líneas de producción, la preparación se realiza en un área llamada TPA donde cada numero de parte tiene su lugar asignado, al realizar la preparación del material de acuerdo a las indicaciones del Leveling Board, el operador realiza el intercambio de tarjetas blancas por las tarjetas cafés, al liberar las tarjetas blancas el operador de montacargas lleva las tarjetas a la línea de producción y las coloca en un tablero llamado Kanban Launcher y esta es la señal para que producción llene el sistema nuevamente, en caso que la línea esté produciendo un numero de parte diferente al solicitado se coloca una tarjeta de color rosa que indica que la línea de producción tiene que realizar un cambio a otro numero de parte. Si el numero de parte embarcado, es de lento movimiento las tarjetas son colocadas en un tablero llamado Batch Building Box, las tarjetas colocadas en este tablero indican que son partes de 96 lento movimiento y se requiere un poco de más análisis para saber cuándo se estarán produciendo nuevamente. A continuación se muestran la implementación de los tableros y áreas mencionadas: TPA TARJETAS LEVELING SHOP STOCK TARJETAS SHOP STOCK Ya preparado el embarque y colocado las tarjetas cafés en el área de preparación TPA, se toma lectura a los códigos de barras con un scanner y se da inicio a la 97 facturación, después el montacarguistas solo se espera al arribó de la unidad, según su hora de ventana; al llegar la unidad se retiran las tarjetas cafés y el siguiente paso es cargar la unidad, ya cargada la unidad las tarjetas cafés se retiran y se colocan en un tablero que sirve solo para almacenar las tarjetas de embarque cuando no son utilizadas; al elaborar la factura se envía un mensaje al cliente vía electrónica llamado ASN, donde se le da aviso sobre la hora de embarque, los números de parte, cantidades, numero de factura y numero de unidad cargada. Además de las tarjetas cafés de embarque y las blancas de producción existen otras tarjetas de color verde (Pool Stock) que ayudan a controlar las fluctuaciones o variaciones repentinas que el cliente pueda tener, algo así como un stock de seguridad, esto es un stock de un pequeño lote de inventario, que se encuentra identificado con el mismo nombre (Pool Stock) y que solo se tomarán en caso de que hubiese sucedido un evento no planeado y no hubiese material dentro del sistema Shop Stock (tarjetas blancas); El procedimiento es el siguiente: El operador al estar realizando la preparación de material para el siguiente embarque se percata de que no hay suficiente material en el Shop Stock, toma material del Pool Stock, toma tarjeta verde y da aviso enseguida a su jefe inmediato, el cual revisará junto con el área de producción cual es la causa de que el almacén de Shop Stock se haya vaciado, es importante mencionar que todo está calculado o estandarizado para que la línea de producción este trabajando al mismo ritmo que los consumos de los embarques del cliente; por ello es de suma importancia revisar que acontecimiento está sucediendo y tomar las medidas adecuadas, antes de que se llegará a vaciar por completo el inventario. Esta tarjeta verde tiene la particularidad de tener una alerta de color rojo que menciona que en caso de tomar ese material se le dé aviso al jefe inmediato, como lo muestra la imagen siguiente: 98 Estas tarjetas de Pool Stock, cuando se liberan también son colocadas en el tablero de Kanban Launcher, para que sean procesadas en la línea de producción. Al durante el proceso de embarques existe un control visual que proporciona información sobre el desempeño y eficiencia de los embarques, para cualquier persona que así lo necesite, además de que se encuentra anotado si hubo alguna causa que retrasó la operación, para que esta sea solucionada en grupo de trabajo con las áreas involucradas, con el propósito de darle solución y eliminarlas. El Kanban Faurecia es un sistema muy sencillo pero que se requiere para que funcione de una gran disciplina, involucramiento y manejo de las señales adecuadamente, ya que de no ser así, se rompería por completo el sistema, provocaría no entregar en tiempo y forma al cliente, además de caer en 99 penalizaciones, y pagos por paros de líneas al cliente, lo cual es muy costoso. Es por ello que se requiere que el personal este debidamente entrenado y capacitado en este sistema y en las 14 herramientas mencionadas anteriormente. A continuación se muestran ejemplos con 5 casos de cómo operar el sistema Kanban Faurecia: 100 A continuación se ilustran algunas buenas prácticas que ayudarán a lograr un mejor funcionamiento y mejor administración del sistema: 101 CAPÍTULO 4 RESULTADOS 102 4.1 Resultados En una semana después de haber implementado el sistema de Kanban en las células de GMT 900, se logro obtener uno de los objetivos principales que ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V., estaba buscando, el contar con superficie para colocar nuevas líneas de producción; en la siguiente imagen muestra los cambios obtenidos, gracias a la implementación del sistema, esto tan solo en las células de GMT 900: Lay Out Mejorado de las líneas de producción GMT 900 Y Almacenes de Producto Terminado. Al obtener la cantidad de tarjetas optimas dentro del sistema, los niveles de inventario fueron reducidos de 2 días a 3 horas únicamente por lo que se obtuvo una superficie de 750 m2, en esta superficie fueron colocadas las células de GMT-900 en forma horizontal y cada una de ellas en forma de “U”, con las 103 operaciones niveladas y para que el movedor de materiales siga una ruta de estándar de entrega de materiales. Al agrupar las líneas de GMT 900, se obtuvo una liberación de espacio que creció de 500 m2 a 800 m2, como lo muestra el esquema anterior pintado de gris, este espacio está disponible para la colocación de nuevos proyectos. A continuación el esquema siguiente muestra a detalle la organización y mejoras obtenidas del almacén de producto terminado. Después de 1 mes de haber implementado el sistema Kanban Faurecia en ET MÈXICO HOLDINGS I, S. DE RL. DE C.V. Los beneficios que se han obtenido y que se desean obtener en un periodo de tres meses de tiempo son: 1.- Los problemas salgan a la luz. Proceso ineficiente Asuntos complejos 104 Problemas de calidad Variación Tiempo cíclico Entregas tardías Tamaño de lotes Proyecciones sin nivel Tiempo extra Metas a largo alcance Mala comunicación Planos inflexibles Fletes especiales Roturas de maquinarias 2.- Hay control sobre las cantidades de producción. 3.- Mejora la calidad 4.- El consumidor se involucra en decisiones. 5.- Usar los recursos de manera efectiva. 6.- Hay control, visual del estado de la línea de trabajo. 7.- Aliente la organización del centro laboral. 8.- Se adapta el sistema total de producción a las fluctuaciones en la demanda. 9.- Se eliminan las proyecciones complicadas. 10.- Hay apoyo en las mejoras continuas. 11.- Se elimina el despilfarro. 105 CAPÍTULO 5 ANALISÍS DE RESULTADOS 106 5.1 Análisis de Resultados En la tabla siguiente muestra una comparación entre la situación anterior y la actual después de haber implementado las estrategias que culminaron con la implementación del sistema de Kanban Faurecia: Resultado Antes Herramienta Implementada Después Obtenido para la implementación del Kanban No hay Apoyo del Personal Todo el personal está Eliminación de involucramiento por incorporado a un desperdicio (espera, falta del personal grupo de trabajo, en Calidad, Inventario) y operativo y todas las el cual se revisan las aportaciones de los decisiones de mejora áreas de oportunidad empleados para una son tomadas por la que pueden llevar a mayor eficiencia y administración. lograr mayor flujo continuo de eficiencia o eliminar material. los desperdicios, se realiza diaria, y semanal. No existe un estudio Efectividad del Cada una de las Al hacer más de la confiabilidad de Proceso maquinas están confiable el equipo y validadas y obtener en cada ciclo certificadas para una pieza buena desarrollar el trabajo aumenta el flujo a asignado. Esta continuo de material. cada máquina. validación se encuentra a la vista de los operadores. 107 Se trabaja con un Mantenimiento Se implemento un Elimina los tiempos programa de muertos por equipo correctivo, únicamente mantenimiento en malas condiciones y no existe un Preventivo realizado y fomenta una cultura calendario de por la gente de de prevención. mantenimiento mantenimiento, Aumenta el flujo planeado. productivo realizado continuo de material y por los operadores y proporciona una predictivo, por mayor flexibilidad. mantenimiento Planificado asesoramiento de los fabricantes. No existen Prueba de Errores Se implementaron e Prevé lo errores, y dispositivos a prueba identificaron disminuye los de error en procesos dispositivos a prueba desperdicios, por lo clave. de error en donde que aumenta el flujo cualquier persona continuo de material. puede observarlos. Existen entre las Nivelado Se realizaron Balanceo de operaciones de estudios de tiempos y operaciones, e producción y movimientos del identificación de movimientos de surtidor de material y puntos de entrega y material, tiempos de las operaciones de uso de material, muertos, de espera los procesos, así Aumenta el flujo inspección y faltantes como de los continuo, elimina el de material. requerimientos de los desperdicio de clientes. espera y da mayor Implementación del flexibilidad. Milk Run. Los tiempos de Preparación Rápida Se revisan en los Disminución del preparación son muy grupos de trabajo tiempo de elevados y rompen el estudios de tiempos y preparación, permite flujo continuo de movimientos de la una mayor flexibilidad material. preparación y se de respuesta al identifican las áreas cliente. de oportunidad para lograr mayor rapidez en los cambios de número de parte. Se 108 disminuye el lo mínimo la tornillería. Se trabaja con lotes Lotes Pequeños Se redujo el tamaño Reducción de lotes grandes de material de lote para lograr de producción y que originan mayor mayor flexibilidad, y ahorro de espacios inventario y mayor apoyar el tiempo de en almacenes por espacio de cambio. inventario. Permite almacenamiento. una mayor flexibilidad y mayor flujo continuo de material. Los contenedores son Contenerización El trabajar con lotes Permite una mayor demasiado grandes pequeños ayuda a manejabilidad de los que solo pueden ser que los contenedores materiales por el movidos con sean pequeños y surtidor, elimina el montacargas y puedan ser movidos desperdicio, aumenta patines. Ocupando por los movedores de la flexibilidad y demasiado espacio en material, ya que su proporciona un mayor los almacenes. peso no es mayor a flujo continuo de 20 Kg. material. Se negociaron Identificación de material son muy entregas más puntos de uso, mayor esporádicas, se tienen frecuentes, lo que frecuencia de grandes lotes de ayuda a mantener entrega, aumenta el inventario y ocupan lotes pequeños y flujo continuo de mucho espacio en el contenedores material y la almacén. manejables por los flexibilidad. Las entregas de Transporte operadores de materiales. 109 Existen tiempos Reducción del Tiempo Se realizaron Balanceo de estudios de balanceo operaciones, materiales y las de operaciones, de eliminación del operaciones unas detección de desperdicio, aumenta toman mayor tiempo desperdicios, como el flujo continuo de que otras, lo cual espera y flujo material y la provoca cuellos de continuo. flexibilidad. Se rediseñaron las Reducción del tiempo producción de GMT células de producción de entrega, y 900 no tienen forma tomando un aspecto espacios en el celular por lo que de "U", lo que almacén de producto existe un operador por condujo a que un terminado, maquina, además operador manejara eliminación del están muy retiradas más de una maquina desperdicio, aumenta unas de otras lo que dependiendo del el flujo continuo de provoca que existe un tiempo del proceso material y movedor de más tardado; se proporciona mayor materiales para cada agruparon las células flexibilidad. una. para este cliente. muertos por espera de de Producción botella. Las líneas de Lay Out Organización del Se codificaron los Permite una mejor Centro de Trabajo y herramentales, se organización en el colocaron señales en área de trabajo, muestras límite que donde hay identifica el indiquen al operador dispositivos a prueba desperdicio, y cuales son los de error y se muestra una requerimientos implementaron administración al mínimos que el cliente muestras límite de vistazo. Mayor está solicitando. requisitos del cliente. flexibilidad y flujo Los herramentales no están claramente identificados, no hay Control Visual continúo de material. 110 5.2 Conclusiones Por toda la investigación y aplicación de este sistema durante el tiempo de estadía, me deja claro que el Kanban muy bien implementado es un sistema que permite a las organizaciones lograr mayor flexibilidad, y adaptarse rápidamente a los cambios que el cliente demanda; esta flexibilidad no solo es en cuanto tiempo de respuesta en la demanda si no también en cuanto a la eficiencia y eficacia de los procesos y los recursos empleados. En este proyecto, se pone en evidencia los principios de base de un ciclo kanban. La ventaja de tal Técnica está en ser auto mejorado, KANBAN asegura la entrega de un buen elemento en el momento necesario, en un buen lugar y en una cantidad correcta, y el hecho de que ayuda particularmente a: Organizar la producción (clarificando en qué cantidad un elemento específico debe ser producido y transportado). Controlar la utilización de la mano de obra. Controlar el emplazamiento de materiales. Adaptarse a las diferentes variaciones de la producción (producción, no demanda). Identificar las zonas susceptibles de mejora. Es realmente interesante como al ir implementando este sistema los niveles de inventario se van reduciendo y esto a su vez va ocasionando que muchos problemas ocultos en el inicio, final y entre los mismos procesos salgan a la luz o se han más fácil de detectar y eliminar. Se debe entender que kanban es un sistema orientado a hacia la mejora continua, por lo que no existe un estado ideal, y la implementación debe estar encaminada hacia el brindar un mejor servicio al cliente, aprovechando al máximo los recursos con lo que se cuenta. Aunque KANBAN es una solución para muchos problemas, su implementación no es tan sencilla; no se aplica aisladamente sino acompañada de otros sistemas (otras técnicas, otras estrategias). Si se cree que solamente KANBAN solucionará 111 los problemas, es seguro que KANBAN no va a funcionar. No creer en este sistema como un milagro automático. Por esta razón este proyecto menciona 14 herramientas que bien aplicadas permiten de una manera más sencilla la implementación del Kanban, puesto que todas ellas están hechas para detectar los desperdicios y eliminarlos mediante herramientas de solución de problemas, por los equipos de trabajo. Es sumamente importante puntualizar que el recurso más importante dentro de las organizaciones en el recurso humano y que si los directivos están totalmente convencidos de esto, y lo transmiten de la misma forma al personal, con entrenamiento y comunicación, será el primer gran pasó camino al éxito, puesto que los empleados pueden mejorar la productividad, la calidad, la función de las maquinas y la seguridad en sus equipos de trabajo. Por esta razón la primera herramienta para iniciar la implementación del kanban es el apoyo del personal. Otro de los factores que pueden llevar al éxito o fracaso del sistema es la disciplina en cada una de las personas que están involucradas en cada uno de los procesos, ya que de no hacer una actividad en tiempo y forma, puede llegar a ser muy costoso y contraproducente. Espero, según las ventajas que se acaban de mencionar en este proyecto, y que no son por otra parte las únicas admitidas, que se pueda lograr mi fin de haber dado a conocer la utilidad de Kanban tanto al nivel productivo logístico y de mejora continúa. 5.3 Recomendaciones Es claro que la implementación de este sistema ayudo a lograr los objetivos marcados en este trabajo, en tan solo la implementación de las células de GMT 900, sin embargo quiero agregar algunas recomendaciones que pueden apoyar aun más el éxito de este sistema y obtener mayores beneficios. 112 1.- Que exista un reconocimiento a la persona o grupo de trabajo que presente una idea que conlleve a lograr una mayor eficiencia o ahorro para la organización. Para lograr una mayor motivación 2.- Que se lleve un record de ideas por empleado y que estas se han estudiadas, valoradas y tomadas en cuenta para su implementación. 3.- Estandarizar los puntos de uso, a la misma duración de tiempo de consumo, para que al repartidor pueda establecérsele una ruta promedio de tiempo y aprovecharlo para surtir otras áreas. 4.- Implementar gráficamente recorridos al repartidor de material Milk Runs, el cual este estandarizada y clara, para que cualquier persona pueda realizar el trabajo. 5.- Eliminar al máximo el uso del montacargas para movimientos de materia prima, y que en su vez sean recibidos en contenedores con un peso no mayor a 20 Kg. Para que estos puedan ser movidos por cualquier persona. 6.- Eliminar el traspaleo de material y que los contenedores sean recibidos de origen, ya que el traspaleo es uno de los siete desperdicios dentro de los procesos productivos que no agregan valor al producto. 7.- Que no exista ningún material sin un lugar asignado, ya que esto alienta el desorden y el desperdicio. 8.- Que se extienda el sistema de kanban en todos los procesos productivos de la planta, con el fin de estandarizarlos y este se ha un estilo de vida. Y que no exista un solo material que se requiera o se mueva si no existe una señal de kanban. 9.- Mayor apoyo de todas las áreas para la implementación del Kanban. 113 10.- Que exista un puesto y por consiguiente una persona encargada únicamente del sistema Kanban. 11.- Utilizar al máximo dentro de los almacenes de material las ayudas y controles visuales, que apoyan la organización y enriquece la comunicación. 12.- En esta última recomendación quiero dejar muy en claro que el kanban es una herramienta muy valiosa para la administración del inventario, sin embargo se debe de ser muy cuidadoso para lograr fijar el stock mínimo adecuado, ya que de establecer lotes muy chicos, esto podría también ocasionar serios problemas de entregas con los clientes. 114 BIBLIOGRAFÍA 115 Bibliografía Bañegil, T. M. (1993). El sistema Just in Time y la flexibilidad de la producciòn. Piramide. Bellido, A. B. (1999). Tècnicas para la Gestiòn de la Calidad. Tecnos. Cardenas, A. J. (1993). 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