UNIVERSIDAD DE LA SABANA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES PROYECTO DE GRADO DIAGNOSTICO LINEA DE ENVASE CEMENTOS DE CONTACTO. MARIA ALEJANDRA GOMEZ MORALES MARTHA JANETH SUAREZ. SUAREZ BOGOTA D.C 25 DE JULIO DE 2003 AGRADECIMIENTOS El mensaje de agradecimiento lo queremos expresar a todas aquellas personas que nos apoyaron y colaboraron a lo largo de la realización de la especialización y muy especialmente de este proyecto. Al Gerente General de Pegatex por permitirnos hacer el trabajo, a los operarios y empacadoras de cementos de contacto por su colaboración en la recolección de la información. Al profesor Luis Alejandro Rodríguez nuestro asesor por su tiempo y sus valiosos aportes en la orientación. Muy especialmente a nuestras familias por su comprensión y apoyo. 2 TABLA DE CONTENIDO 1. DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 4. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 5.1 . Marco Conceptual 5.1.1. Diseño del proceso. 5.1.2. Estudio de métodos 5.1.3. Definición de Diagrama de Proceso 5.1.4. DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA OPERACIÓN 5.1.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 5.1.6. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS 5.1.7. ESTUDIO DE TIEMPOS. 5.1.8. LA ESTRATEGIA DE LA 5S 5.1.9. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 6. TIPO DE ESTUDIO: 7. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 8. DESARROLLO DEL PROYECTO 3 8.1. MEDICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 8.1.1. DEMANDA. 8.1.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 8.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES, INSPECCIONES, ALMACENAMIENTOS, TRANSPORTES Y RETRASOS DEL PROCESO. 8.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO 8.2.1.1. DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE DESCARGUE Y ENTREGA DE PLANTA 1 A PLANTA 2. 8.2.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO CEMENTO 285 8.2.1.3. CEMENTO 285 NEGRO, 687 HV e IMPERIAL 8.2.2. DIAGRAMA DE OPERACIONES PROCESO DE DESCARGUE Y ENTREGA DE PLANTA 1 A PLANTA 2, ENVASE CEMENTO 285, 285 NEGRO, 687 HV e IMPERIAL 8.3 ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL. 9. ALTERNATIVAS DE MEJORA Y CONCLUSIONES. 10. IMPACTO DE LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA. 11. RECOMENDACIONES 12. BIBLIOGRAFÍA. 4 1. DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN Tema de investigación: Desarrollo de métodos estándares y diseño de trabajo para una línea de producción. 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN La empresa Pegatex Ltda. Dedicada a la fabricación de adhesivos industriales y de consumo, cuenta con una planta de elaboración de adhesivos planta 1 y una de envase de los mismos planta 2. El proceso para la planta de envase inicia en la entrega del producto elaborado de la planta 1 y finaliza en la entrega de las presentaciones solicitadas por el almacén de producto terminado. El problema consiste en la ausencia de estándares de proceso y métodos de trabajo, lo que se refleja en la variabilidad de la duración de los procesos, los tiempos de entrega, la utilización de recursos y en general la falta de retroalimentación de la productividad de la línea, lo cual no permite una planeación adecuada y basada en datos reales. Etapas actuales del proceso de envase de cementos de contacto: 1. Toma de muestra para envío al laboratorio 2. Ingreso de la muestra al sistema 3. Recepción de la muestra 4. Análisis de la muestra 5. Concepto del resultado 6. Aprobación en el sistema 7. Confirmación en el sistema de la disponibilidad de producto para envasar 8. Generación de orden de traslado del producto de la planta 1 a la planta 2 9. Traslado de producto 10. Recepción del producto en la planta 2 11. Generación de la orden de trabajo con las especificaciones de empaque 12. Ubicación de producto en puesto de trasvaso 13. Traer materiales de empaque 14. Colocar numero de lote y fecha a la etiqueta 15. Envasar el producto en la lata y tapar 5 16. Pegar etiqueta a la lata 17. Armar caja 18. Diligenciar etiqueta de la caja 19. Pegar etiqueta a caja 20. Introducir latas en caja 21. Cerrar caja 22. Estibar 23. Entrega de la orden de trabajo diligenciada junto con el producto al almacén de materia prima. 24. Confirmación de materiales utilizados en el trasvaso 25. transferencia del producto envasado a almacén de producto terminado. 3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN • • • • Conocer el origen y los fundamentos de la ingeniería de métodos, logrando con ello una adecuada aplicación de criterios de simplificación del trabajo. Determinar dentro de la organización la estrategia de fabricación, si es por el tipo de flujo de productos ó por el tipo de pedido del cliente. Aplicar los conocimientos dados durante la especialización en el desarrollo de herramientas como el diagrama de operaciones, de flujo, de recorrido, de precedencia y de estudios de movimientos y tiempos para la determinación de la situación actual de un proceso. De igual formal como herramientas de medición del impacto de las mejoras propuestas. Realizar un análisis de operaciones haciendo uso de las siguientes técnicas: La actitud interrogante La lista de comprobación de análisis • Determinar mediante el diagnostico las operaciones de mayor impacto en las que se va ha centralizar el mejoramiento. • Proponer alternativas de mejora con base a teorías como: Diseño de herramientas 6 Diseño de puesto de trabajo Economía de movimientos Distribución de planta Estrategia de las 5 S 4. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN La evolución de los estudios de trabajo tienen una gran importancia ya que con la evolución de los mismos se tiene cada día una mejora continua en la selección de los métodos de productividad de las empresas. La industria, los negocios y el gobierno están de acuerdo en que la reserva potencial para el incremento de la productividad es la mayor esperanza para manejar la inflación y la competencia. El aspecto más importante para aumentar la productividad es la aplicación continua de los principios de métodos, estándares y diseño del trabajo. Sólo de esta manera podrá obtenerse mayor producción de las personas y las máquinas. ALCANCE Medición de la situación actual en función de tiempos y costos Lograr una reducción de costos Establecer una cultura de medición y control de los procesos. 7 5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 5.2 . Marco Conceptual 5.1.1. Diseño del proceso. Los tipos principales de clasificación de los procesos son: por el tipo de flujo de productos y por el tipo de pedido del cliente. Características del flujo del proceso. Existen tres tipos de flujo: 1. Flujo lineal. Se caracteriza por una secuencia de operaciones lineal que se utiliza para fabricar el producto o dar el servicio. En ocasiones las operaciones de flujo lineal se dividen en dos tipos de producción: masiva y continua. Producción Masiva o en Masa es una operación, como la que se utiliza en una línea de ensamble de la industria automotriz. Producción continúa, se refiere a las que se denominan industrias de proceso como la industria química, del papel, etc. Aunque ambos tipos de operaciones se caracterizan por tener flujos lineales, los procesos continuos tienden a estar más automatizados y producen productos mas estandarizados. Las operaciones en línea tradicionales son estrechamente eficientes, pero también muy inflexibles. La eficiencia se debe a la sustitución del capital por la mano de obra y a la estandarización restante en tareas muy rutinarias. Debido a esta estandarización y a la organización secuencial de las tareas de trabajo, resulta difícil y costoso modificar el producto o el volumen en las operaciones con flujo lineal; por lo tanto, estas operaciones resultan relativamente inflexibles. En los últimos años la nueva tecnología esta haciendo posible que las líneas de ensamble sean más flexibles. Esto se logra mediante el uso de control 8 computarizado y de la reducción de los tiempos necesarios para el cambio de equipo. Como resultado se obtiene una flexibilidad sustancial. Las operaciones en línea solo se pueden justificar en un número limitado de situaciones. Los requisitos generales son un alto volumen y un producto o familia de productos estandarizados. Sin embargo, las empresas deben de analizar con cuidado la decisión de usar operaciones en línea. Esta selección no debe basarse simplemente en la eficiencia. Deben considerarse otros factores como el riesgo de la obsolescencia del producto, la posible insatisfacción en el trabajo debida al aburrimiento. 2. Flujo intermitente. Se caracteriza por la producción de lotes a intervalos intermitentes. En estos casos tanto el equipo como la mano de obra se organizan en centros de trabajo. Un producto o un proyecto, fluirá, entonces solo a aquellos centros de trabajo que les sean necesarios y no utilizará los demás. Debido a que utilizan equipo para propósitos generales y mano de obra altamente calificada, las operaciones intermitentes son estrechamente flexibles para cambiar el producto o el volumen. Una característica de los procesos intermitentes es que agrupan equipos similares y habilidades de trabajo parecidas. En contraste, el flujo lineal se denomina distribución por productos debido a que los distintos procesos, el equipo y las habilidades laborales se colocan en una secuencia de acuerdo a la manera en que se fabrica el producto. Las operaciones intermitentes se pueden justificar cuando al producto le falta estandarización o cuando el volumen es bajo. En este caso la operación intermitente resulta la más económica y tiene el menor riesgo. 3. Proyecto. La forma de operaciones por proyecto se utiliza para producir productos únicos tales como una obra de arte, un edificio. Cada unidad de estos productos se elabora como un solo artículo. Estrictamente hablando, no existe un flujo del producto para un proyecto, sin embargo existe una secuencia de operaciones. En este caso las operaciones individuales o tareas se deben de colocar en una secuencia tal que contribuya a los objetivos definitivos del proyecto. 9 La forma de operaciones por proyecto se utiliza cuando hay una gran necesidad de creatividad y de conceptos únicos. Resulta difícil automatizar los proyectos puesto que solamente se hacen una vez; sin embargo, en ocasiones se puede utilizar equipo para propósito general con el objeto de reducir las necesidades de mano de obra. Los proyectos se caracterizan por tener un alto costo y son difíciles de planear y controlar a nivel administrativo. Esto se debe a que con frecuencia es difícil definir un proyecto en sus etapas iniciales y podría estar sometido a un alto grado de cambio e innovación. Las características de los procesos anteriores, se resumen en el siguiente cuadro, el cual permite una comparación directa entre los tipos de proceso. Clasificación por tipo de pedido: Otro aspecto importante que afecta la selección del proceso es ver si el producto se fabrica para ser almacenado en inventario o para surtir un pedido del cliente. Cada uno de estos tiene sus propias ventajas y desventajas. Aunque un proceso de fabricación para inventarios proporcionará un servicio rápido con costos bajos, proporciona menor flexibilidad en la elección de productos que el proceso de fabricación por pedido. Proceso de fabricación para inventarios. En los procesos de fabricación para inventarios: No se asignan pedidos individuales. Se cuenta con una línea de producción estandarizada. La compañía acumulara inventario anticipándose a la demanda; por lo tanto, los pronósticos, la administración de inventarios y la planeación de la capacidad se vuelven esenciales. Proceso de fabricación por pedido. En los procesos de fabricación por pedido: Se responde a los requerimientos del cliente Se realizan pedidos individuales 10 Se cuenta con una amplia gama de especificaciones Las actividades de procesamiento se relacionan con los pedidos individuales. La clave de la eficiencia de las operaciones en los procesos de fabricación por pedido, son los tiempos de entrega. Esto significa que los tiempos de entrega deben de ser fijados de modo realista por los departamentos de mercadotecnia y operaciones. En resumen un proceso de fabricación por pedido se relaciona con los tiempos de entrega y el control del flujo de pedido. El proceso debe de ser flexible para satisfacer los pedidos del cliente. Un proceso de fabricación para inventarios se relaciona con la conservación de los inventarios y la eficiencia de las operaciones; el proceso se vuelve lineal para producir solamente productos estandarizados. 5.1.2. Estudio de métodos: La mayoría de las mejoras resultantes de la medición del trabajo radica en los estudios fundamentales de métodos, que proceden a los estudios de tiempo en sí. No obstante que los estándares de tiempo se utilizan para propósitos de control administrativo, los estándares por si solos no mejoraran la eficiencia. Una gran cantidad de mejora productiva durante el siglo XX se ha debido a la aplicación de métodos. Un estudio común de método debe de contener: 1. Definir los objetivos y limitaciones del estudio. 2. Decidir que enfoque de estudio utiliza. 3. Avisar del estudio a los trabajadores. 4. Descomponer el trabajo en elementos. 5. Estudiar el método mediante el uso de gráficas. 6. Decidir un método para cada elemento de trabajo. • Los objetivos del estudio de métodos podrían mejorar la productividad en un 50% o, alternativamente, aumentar la eficiencia utilizando las maquinas 11 • • • • actuales. La administración debe definir claramente los objetivos del estudio, dado que existen muchas posibilidades. El enfoque relacionado, en el segundo paso, podría consistir en un estudio muy elaborado de movimiento; el enfoque podría incluir la responsabilidad del trabajador para el estudio. El enfoque podría utilizar cualquier número de técnicas diferentes de medición del trabajo. En el tercer paso el estudio se comunica a los trabajadores. Un estudio de métodos nunca debe ser una sorpresa para la fuerza de trabajo. Normalmente se les debe de informar a los trabajadores por escrito o en una junta donde ellos tengan la oportunidad de hacer preguntas. Cuando se informe a los trabajadores, la administración debe de exponer los objetivos y el enfoque planeado para el estudio junto con los asuntos de la seguridad del trabajo, el ritmo del trabajo, y los beneficios del trabajador. Descomponer el trabajo en elementos, esto se hace para facilitar el análisis debido a que cada elemento requería un método específico. Cada elemento del trabajo, entonces, se estudia a través de la observación y el uso de gráficas. El propósito del análisis de métodos es idear un método que sea eficiente y económico en tanto se consideran las necesidades sociales y psicológicas de los trabajadores. Finalmente, se diseña el trabajo seleccionando un método para cada elemento del trabajo. La decisión la puede tomar el ingeniero industrial, el trabajador o el gerente. Se puede utilizar varias gráficas diferentes para estudiar los métodos de trabajo. El primer tipo de gráficas utilizadas es el diagrama de flujo del proceso, el cual describe el proceso completo y su interrelación entre trabajos y actividades. Después de que se ha preparado el diagrama de flujo de proceso, se pone atención en el nivel de estudio de movimientos para una tarea o un elemento del trabajo en particular. Se utilizan tres tipos principales de gráficas en el nivel micro del análisis: la gráfica de actividades, la gráfica de operaciones y la gráfica Simo (movimiento simultáneo). 5.1.3. Definición de Diagrama de Proceso Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en cinco 12 clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. 5.1.4. DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA OPERACIÓN Un diagrama del proceso de la operación es una representación gráfica de los puntos en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las inspecciones y de todas las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de los materiales; puede además comprender cualquier otra información que se considere necesaria para el análisis, por ejemplo el tiempo requerido, la situación de cada paso. Los objetivos del diagrama de las operaciones del proceso son dar una imagen clara de toda la secuencia de los acontecimientos del proceso. Estudiar las fases del proceso en forma sistemática. Mejorar la disposición de los locales y el manejo de los materiales. Esto con el fin de disminuir las demoras, comparar dos métodos, estudiar las operaciones, para eliminar el tiempo improductivo. Finalmente, estudiar las operaciones y las inspecciones en relación unas con otras dentro de un mismo proceso. Utilización del diagrama de operaciones de proceso Una vez terminado el diagrama de operaciones se debe revisar cada operación y cada inspección desde el punto de vista de los enfoques primarios del análisis de operaciones. Los siguientes enfoques se aplican, en particular, cuando se estudia el diagrama de operaciones: 1. Propósito de la operación. 2. Diseño de la parte o pieza. 3. Tolerancias y especificaciones. 4. Materiales. 5. Proceso de fabricación. 6. Preparación y herramental. 7. Condiciones de trabajo. 13 8. Manejo de materiales. 9. Distribución en la planta. 10. Principios de la economía de movimientos. La cuestión más importante que se debe plantear cuando se estudian los eventos del diagrama de operaciones es el "Por qué?" Las preguntas típicas que se deben hacer son: "¿Por qué es necesaria esta operación?" "¿Por qué esta operación se efectúa de esta manera?" "¿Por qué son tan estrechas estas tolerancias?" "¿Por qué se ha especificado este material?" "¿Por qué se ha asignado esta clase de operario para ejecutar el trabajo?" El diagrama de operaciones de proceso ya terminado ayuda a visualizar en todos sus detalles el método presente, pudiendo así vislumbrar nuevos y mejores procedimientos. 5.1.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y los almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye, además, la información que se considera deseable para el análisis, por ejemplo el tiempo necesario y la distancia recorrida. Sirve para las secuencias de un producto, un operario, una pieza, etc. Proporcionar una imagen clara de toda secuencia de acontecimientos del proceso. Mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales. También sirve para disminuir las esperas, estudiar las operaciones y otras actividades en su relación recíproca. Igualmente para comparar métodos, eliminar el tiempo improductivo y escoger operaciones para su estudio detallado Este diagrama contiene, en general, muchos más detalles que el de operaciones. Por lo tanto, no se adapta al caso de considerar en conjunto 14 ensambles complicados. Se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o sistema para lograr la mayor economía en la fabricación, o en los procedimientos aplicables a un componente o una sucesión de trabajos en particular. Este diagrama de flujo es especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos como distancias recorridas, retrasos y almacenamientos temporales. Además de registrar las operaciones y las inspecciones, el diagrama de flujo de proceso muestra todos los traslados y retrasos de almacenamiento con los que tropieza un artículo en su recorrido por la planta. En él se utilizan otros símbolos además de los de operación e inspección empleados en el diagrama de operaciones. Una pequeña flecha indica transporte, que se define como el movimiento de un lugar a otro, o traslado, de un objeto, cuando no forma parte del curso normal de una operación o una inspección. Un símbolo como la letra D mayúscula indica demora o retraso, el cual ocurre cuando no se permite a una pieza ser procesada inmediatamente en la siguiente estación de trabajo. Un triángulo equilátero puesto sobre su vértice indica almacenamiento, o sea, cuando una pieza se retira y protege contra un traslado no autorizado Generalmente se usan dos tipos de diagrama de flujo: de producto y operativo. Mientras el diagrama de producto muestra todos los detalles de los hechos que tienen lugar para un producto o a un material, el diagrama de flujo operativo muestra los detalles de cómo una persona ejecuta una secuencia de operaciones. 5.1.6.ESTUDIO DE MOVIMIENTOS El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Su objeto es eliminar o reducir los movimientos ineficientes, y facilitar y acelerar los eficientes. Por medio del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo con mayor facilidad y aumenta el índice de producción. Los esposos Gilbreth fueron de los primeros en estudiar los movimientos manuales y formularon leyes básicas de la economía de movimientos que se consideran fundamentales todavía. A ellos se debe también la técnica cinematográfica para realizar estudios detallados de movimientos, conocidos por "estudios de micromovimientos", que han demostrada su gran utilidad en el análisis de operaciones manuales repetidas. El estudio de movimientos, en su acepción más amplia, entraña dos grados de refinamiento con extensas aplicaciones industriales. Tales son el estudio visual de los movimientos y el estudio de micromovimientos. El estudio visual de movimientos se aplica con mucha mayor amplitud, porque la actividad que se estudia no necesita ser de tanta importancia para justificar 15 económicamente su empleo. Este tipo de estudio comprende la observación cuidadosa de la operación y la elaboración de un diagrama de proceso del operario, con el consiguiente análisis del diagrama considerando las leyes MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES El concepto de las divisiones básicas de la realización del trabajó, desarrollado por Fránk Gilbreth en sus primeros ensayos, se aplica a todo trabajo productivo ejecutado por las manos de un operario. Gilbreth denominó "therblig" (su apellido deletreado al revés) a cada uno de estos movimientos fundamentales, y concluyó que toda operación se compone de una serie de estas 17 divisiones básicas. 1.- BUSCAR. Es el elemento básico en la operación de localizar un objeto. Es la parte del ciclo durante la cual los ojos o las manos tratan de encontrar un objeto. Comienza en el instante en que los ojos se dirigen o mueven en un intento de localizar un objeto, y termina en el instante en que se fijan en el objeto encontrado. Buscar es un therblig que el análisis debe tratar dé eliminar siempre. Las estaciones de trabajo bien planeadas permitan que el trabajo se lleve a cabo continuamente, de manera que no es preciso que el operario realice este elemento. Proporcionar el sitio exacto para cada herramienta y cada pieza es el modo práctico de eliminar el elemento de busca en una estación de trabajo. Un empleado nuevo, o uno no familiarizado con el trabajo, tiene que efectuar operaciones de busca periódicamente, hasta desarrollar suficiente habilidad y acierto. El analista de movimientos experto se planteará las siguientes preguntas, tratando de reducir o eliminar el tiempo de buscar: 1. ¿Están perfectamente identificados todos los artículos? Tal vez podrían utilizarse rótulos o colores. 2. ¿Es posible emplear recipientes transparentes? 3. ¿Una mejor distribución en la estación de trabajo podría eliminar las búsquedas? 4. ¿Se emplea el alumbrado correcto? 5. ¿Puede disponerse previamente la colocación de las herramientas y las piezas? 16 2.- SELECCIONAR. Este es el therblig que se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza de entre dos o mas semejantes este therblig sigue generalmente al de buscar y es difícil determinar exactamente un mediante el método detallado de los micromovimientos cuando termina la busca y empieza la selección a veces la selección puede existir sin la búsqueda sobre todo cuando se trata de un ensamblaje selectivo en ese caso suele ir presidida de la inspección de la selección puede clasificarse también entre los therblig indeficientes y debe ser eliminada del ciclo de trabajo por una mejor distribución en la estación de trabajo y un mejor control de las piezas. Para eliminar este therblig el analista debe preguntarse: 1. ¿Son intercambiables las piezas más comunes? 2. ¿Pueden estandarizarse las herramientas? 3. ¿Se guardan las piezas y los materiales en la misma caja? 4. ¿Seria posible emplear un estante o una bandeja (o charola) para facilitar la colocación de las partes? 3.-TOMAR (O ASIR). Este es el movimiento elemental que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza o parte para asirla en una operación. El "tomar" es un therblig eficiente y, por lo general, no puede ser eliminado, aunque en muchos casos se puede mejorar. Comienza cuando los dedos de una o de ambas manos empiezan a cerrarse alrededor de un objeto para tener control de él, y termina en el instante en que se logra dicho control. El "tomar" casi siempre va precedido de "alcanzar" y seguido de "mover". Estudios detallados han demostrado que existen varias formas de asir, algunas de las cuales requieren tres veces más tiempo que otras. Debe tratarse de reducir al mínimo el número de operaciones de asimiento durante el ciclo de trabajo, y las piezas a tomar o coger deben estar dispuestas de manera que pueda emplearse el tiempo más simple de asir. Esto se logra haciendo que el objeto asuma por si solo una localización fija, y quede en posición tal que no haya interferencia alguna con la mesa de trabajo, la caja o los alrededores. 4.- ALCANZAR. El therblig "alcanzar" corresponde al movimiento de una mano vacía, sin resistencia, hacia un objeto o retirándola de él. La división básica "alcanzar" se denominaba "transporte en vacío" en la lista original de Gilbreth. Sin embargo, la mayor parte de los especialistas en métodos aceptan, en la actualidad, el término más breve. "Alcanzar" principia en el instante en que la mano se mueve hacia un objeto o sitio, y finaliza en cuanto se detiene el 17 movimiento al llegar al objeto o al sitio. Este elemento va precedido casi siempre del de "soltar" y seguido del de "tomar". Es natural que el tiempo requerido para alcanzar dependa de la distancia recorrida por la mano. Dicho tiempo depende también, en cierto grado, del tipo de alcance. Como tomar, alcanzar puede clasificarse como un therblig objetivo y, generalmente, no puede ser eliminado del ciclo de trabajo. Sin embargo, si puede ser reducido acortando las distancias requeridas para alcanzar y dando ubicación fija a los objetos. Teniendo presente este principio fundamental pueden obtenerse estaciones de trabajo en las que sea mínimo el tiempo de alcanzar. 5.- MOVER. Es la división básica que corresponde al movimiento de la mano con carga. Esta última puede ser en forma de presión. "Mover" se denominó en un principio "transporte con carga". Este therblig comienza en cuanto la mano con carga se mueve hacia un sitio o ubicación general, y termina en el instante en que el movimiento se detiene al llegar a su destino. Mover está precedido casi siempre de asir y seguido de soltar o de colocar en posición. El tiempo requerido para mover depende de la distancia, del peso que se mueve y del tipo de movimiento. Mover es un therblig objetivo y es difícil eliminarlo del ciclo de trabajo. Con todo, puede reducirse su tiempo de ejecución acortando las distancias, aligerando la carga o mejorando el tipo de movimiento por medio de canaletas de gravedad o de transportadores en el punto terminal del movimiento, de manera que no sea necesario llevar materialmente el objeto que debe trasladarse a un sitio especifico. La experiencia ha comprobado que las operaciones de mover o trasladar a una localización general se efectúan más rápidamente que las de mover a un sitio exacto. 6.- SOSTENER. Esta es la división básica que tiene lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta trabajo útil. "Sostener" es un therblig ineficiente y puede eliminarse, por lo general, del ciclo de trabajo, diseñando una plantilla o dispositivo de sujeción que sostenga la pieza que se trabaja en vez de tener que emplear la mano. Además, difícilmente es la mano un dispositivo eficiente para sostener, por lo que el analista de métodos debe estar siempre alerta para evitar que el "sostener" sea parte de una asignación de trabajo. El sostener comienza en el instante en que una mano ejerce control sobre el objeto, y termina en el momento en que la otra completa su trabajo sobre el mismo. Un ejemplo típico de sostener ocurrirá cuando la mano izquierda sostiene un perno o un espárrago mientras la otra pone o enrosca una tuerca. Durante el montaje de perno y tuerca, la mano izquierda estará utilizando el therblig "sostener". 18 7.- SOLTAR. Este elemento es la división básica que ocurre cuando el operario abandona el control del objeto. "Soltar" es el therblig que se ejecuta en el más breve tiempo, y es muy poco lo que puede hacerse para alterar el tiempo en que se realiza este tnerblig objetivo. El "soltar" comienza en el momento en que los dedos empiezan a separarse de la pieza sostenida, y termina en el instante en que todos los dedos quedan libres de ella. Este therblig va casi siempre precedido por mover o colocar en posición y seguido por alcanzar. 8.- COLOCAR EN POSICIÓN. Es el elemento de trabajo que consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado propiamente en un sitio específico. El therblig "colocar en posición" tiene efecto como duda o vacilación mientras la mano, o las manos, tratan de disponer la pieza de modo que el siguiente trabajo puede ejecutarse con más facilidad, de hecho, colocar en posición puede ser la combinación de varios movimientos muy rápidos. El situar una pieza en un dado o matriz seria un ejemplo típico de colocar en posición. Por lo general, este therblig va precedido de mover y seguido por soltar; principia en cuanto la mano, o las manos, que controlan el objeto comienzan a manipular, voltear, girar o deslizar la pieza para orientarla hacia el sitio correcto, y finaliza tan pronto la mano empiece a alejarse del objeto. 9.- PRECOLOCAR EN POSICIÓN. Este es un elemento de trabajo que consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda tomarse y ser llevado ala posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. La precolocación en posición ocurre frecuentemente junto con otros therbligs, uno de los cuales suele ser mover. Es la división básica que dispone una pieza de manera que quede en posición conveniente a su llegada. Es difícil medir el tiempo necesario para este elemento, ya que es un therblig que difícilmente puede ser aislado. La precolocación se efectúa al alinear un destornillador mientras se mueve hasta el tornillo que se va a accionar. 10.- INSPECCIONAR. Este therblig es un elemento incluido en la operación para asegurar una calidad aceptable mediante una verificación regular realizada por el trabajador que efectúa la operación. Se lleva a cabo una inspección cuando el fin principal es comparar un objeto dado con un patrón o estándar. Generalmente no es difícil distinguir cuando se tiene ese elemento de trabajo, ya que la mirada se fija en el objeto y se nota una dilación 19 entre movimientos mientras la mente decide entre aceptar o rechazar la pieza en cuestión. El tiempo necesario para la inspección depende primariamente de la rigurosidad de la comparación con el estándar, y de lo que la pieza en cuestión se aparte del mismo. Si un operario tuviera que sacar todas las canicas azules que hubiese en una caja, perdería muy poco tiempo en decidir lo que tendría que hacer con una canica roja. Sin embargo, si se hubiera hallado una canica púrpura habría una vacilación más larga en decidirse a aceptarla o rechazarla. 11.- ENSAMBLAR. El elemento "ensamblar" es la división básica que ocurre cuando se reúnen dos piezas embonantes. Es otro therblig objetivo y puede ser más fácil mejorarlo que eliminarlo. El ensamblar suele ir precedido de colocar en posición o mover, y generalmente va seguido de soltar. Comienza en el instante en que las dos piezas a unir se ponen en contacto, y termina al completarse la unión. 12.- DESENSAMBLAR. Este elemento es precisamente lo contrario de ensamblar. Ocurre cuando se separan piezas embonantes unidas. Esta división básica generalmente va precedida de asir y suele estar seguida por mover o soltar. El desensamble es de naturaleza objetiva y las posibilidades de mejoramiento son más probables que la eliminación del therblig. El desensamble comienza en el momento en que una o ambas manos tienen control del objeto después de cogerlo, y termina una vez que finaliza el desensamble, que generalmente lo evidencia el inicio de mover o soltar. 13.- USAR. Este therblig es completamente objetivo y tiene lugar cuando una o las dos manos controlan un objeto, durante la parte del ciclo en que se ejecuta trabajo productivo. Cuando las dos manos sostienen una pieza fundida contra una rueda de esmeril, "usar" será el therblig que indique la acción de ambas manos. Después de que un destornillador ha sido colocado en la ranura de la cabeza de un tornillo, el elemento "usar" comenzará en el instante en oque el tornillo comience a moverse en su alojamiento. La duración de este therblig depende de la operación, así como de la destreza del operario. El usar se detecta fácilmente, ya que este therblig hace progresar la operación hacia su objetivo final. 14.- DEMORA (O RETRASO) INEVITABLE. La dilación inevitable es una interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo. Corresponde al tiempo muerto en el ciclo de trabajo experimentado por una o ambas manos, según la naturaleza del proceso. Por ejemplo, cuando un operario aplica un taladro con su mano derecha a una pieza colocada en una plantilla, para la mano izquierda se presentaría un retraso inevitable. Puesto que el operario no puede controlar las demoras inevitables, su eliminación del ciclo requiere que el proceso se cambie en alguna forma. 20 15.- DEMORA (O RETRASO) EVITABLE. Todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo de trabajo y del que sólo el operario es responsable, intencional o no intencionalmente, se clasifica bajo el nombre de demora o retraso evitable. De este modo, si un operario sufriese un acceso de tos durante el ciclo de trabajo, esta suspensión se clasifica como evitable porque normalmente no aparecería en el ciclo. La mayor parte de los posibles retrasos evitables pueden ser eliminados por el operario sin cambiar el proceso o el método de hacer el trabajo. 16.- PLANEAR. El therblig "planear" es el proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. Planear puede aparecer en cualquier etapa del ciclo y suele descubrirse fácilmente en forma de una vacilación o duda, después de haber localizado todos los componentes. Este therblig es característico de la actuación de los operarios noveles y generalmente se elimina del ciclo mediante el entrenamiento adecuado de este personal. 17.- DESCANSAR (O HACER ALTO EN EL TRABAJO). Esta clase de retraso aparece rara vez en un ciclo de trabajo, pero suele aparecer periódicamente como necesidad que experimenta el operario de reponerse de la fatiga. La duración del descanso para sobrellevar la fatiga variará, como es natural, según la clase de trabajo y según las características del operario que lo ejecuta. Las diecisiete divisiones básicas pueden clasificarse en therbligs eficientes (o efectivos) y en ineficientes (o inefectivos). Los primeros son aquellos que contribuyen directamente al avance o desarrollo del trabajo. Estos therbligs con frecuencia pueden reducirse, pero es difícil eliminarlos por completo. Los therbligs de la segunda categoría no hacen avanzar el trabajo y deben ser eliminados aplicando los principios del análisis de la operación y del estudio de movimientos. Una clasificación adicional divide a los elementos de trabajo en físicos, semimentales o mentales, objetivos y de retraso. Idealmente, un centro de trabajo debe contener sólo therbligs físicos y objetivos. A. Eficientes o efectivos. 1. Divisiones básicas de naturaleza física o muscular. a. Alcanzar b. Mover c. Tomar 21 d. Soltar e. Precolocar en posición 2. Divisiones básicas de naturaleza objetiva o concreta. a. Usar b. Ensamblar c. Desensamblar B. Ineficientes o inefectivos. 1. Elementos mentales o semimentales. a. Buscar b. Seleccionar c. Colocar en posición d. Inspeccionar e. Planear 2. Demoras o dilaciones. a. Retraso inevitable b. Retraso evitable c. Descansar (para contrarrestar la fatiga) d. Sostener Actividades que se incluyen en la definición de trabajo: 1.Micromovimiento. Las menores actividades de trabajo, que comprenden movimientos tan elementales como: alcanzar, colocar, soltar, etc. 22 2.Elemento. Un conjunto de dos o más micromovimientos, que por lo general se considera un ente más o menos completo, como seria levantar, transportar y colocar un artículo. 3. Tarea. Un conjunto de dos o más elementos que forma una actividad completa, como el alambrado de un circuito, barrer el piso, cortar un árbol 4. Trabajo. El conjunto de todas las tareas que debe realizar un trabajador. Un trabajo puede consistir en varias tareas, como mecanografiar, archivar y tomar un dictado o puede estar formado por una sola tarea. 5.1.7.Estudio de tiempos. El enfoque del estudio de tiempos para la medición del trabajo utiliza un cronómetro o algún otro dispositivo de tiempo, para determinar el tiempo requerido para finalizar tareas determinadas. Suponiendo que se establece un estándar, el trabajador debe ser capacitado y debe utilizar el método prescrito mientras el estudio se está llevando a cabo. Para realizar un estudio de tiempo se debe: 1. Descomponer el trabajo en elemento. 2. Desarrollar un método para cada elemento. 3. Seleccionar y capacitar al trabajador. 4. Muestrear el trabajo. 5. Establecer el estándar. Tiempos predeterminados. Los tiempos predeterminados se basan en la idea de que todo el trabajo se puede reducir a un conjunto básico de movimientos. Entonces se pueden determinar los tiempos para cada uno de los movimientos básicos, por medio de un cronómetro o películas, y crear un banco de datos de tiempo. Utilizando el 23 banco de datos, se puede establecer un tiempo estándar para cualquier trabajo que involucre los movimientos básicos. Tiempos estándar. El uso de tiempos estándar también involucra el concepto de banco de datos, pero los datos comprenden clases más grandes de movimiento que los tiempos predeterminados. Por ejemplo, un sistema de tiempos estándar puede contener datos sobre el tiempo requerido para perforar agujeros de varios tamaños en ciertos materiales. Cuando se requiere un estándar para una operación de perforación, los tiempos estándar se utilizan para estimar el tiempo requerido. Con tiempos estándar no es necesario medir cada tipo diferente de trabajo de perforación, se incluyen únicamente un conjunto estándar de operaciones de perforación en el banco de datos y se proporcionan fórmulas o gráficas para realizar aproximaciones de otras condiciones. Los tiempos estándar se derivan ya sea de datos de cronómetros o de datos predeterminados de tiempo. El uso de los tiempos estándar es bastante popular para la medición de la mano de obra directa. Esto se debe a que se puede derivar un gran número de estándares de un conjunto pequeño de datos estándar. Los sistemas de tiempos estándar son útiles cuando existe un gran número de operaciones repetitivas que son bastante similares. Por ejemplo en una fabrica de muebles, el tiempo que se requiere para barnizar una pieza de un mueble posiblemente podría basarse en el número de pies cuadrados de superficie. En un grupo de secretarias, el tiempo que se requiere para mecanografiar una carta, podría estar relacionado al número de palabras en la carta más un tiempo fijo para los bloques del encabezado y la firma. Utilizando relaciones de este tipo para establecer estándares, se puede ahorrar una gran cantidad de esfuerzo. Los sistemas estándar tienen algunas de las mismas ventajas que los datos predeterminados de tiempo. No requieren de un cronómetro; los datos se pueden utilizar para estudiar nuevas operaciones; y la exactitud se puede asegurar mediante el uso continuo y el refinamiento de los datos. 24 5.1.8. LA ESTRATEGIA DE LA 5S La estrategia de las 5S es un concepto sencillo que a menudo las personas no le dan la suficiente importancia, sin embargo, una fábrica limpia y segura nos permite orientar la empresa y los talleres de trabajo hacia las siguientes metas: • Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminación de despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, fugas, contaminación, etc. • Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costes con la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento de la moral por el trabajo. • Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, gracias a la inspección permanente por parte de la persona quien opera la maquinaria. • Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares al tener el personal la posibilidad de participar en la elaboración de procedimientos de limpieza, lubricación y apriete • Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para mantener ordenados todos los elementos y herramientas que intervienen en el proceso productivo • Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 5S • Poder implantar cualquier tipo de programa de mejora continua de producción Justo a Tiempo, Control Total de Calidad y Mantenimiento Productivo Total Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la conciencia de cuidado y conservación de los equipos y demás recursos de la compañía SEIRI - CLASIFICAR Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor. 25 SEITON - ORDENAR Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en mantenimiento tiene que ver con la mejora de la visualización de los elementos de las máquinas e instalaciones industriales. Una vez hemos eliminado los elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados (es el caso de la herramienta). SEISO - LIMPIAR Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una fábrica.Desde el punto de vista del TPM, Seiso implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Se identifican problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de FUGUAI. Esta palabra japonesa significa defecto o problema existente en el sistema productivo. La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los equipos y la habilidad para producir artículos de calidad. La limpieza implica no únicamente mantener los equipos dentro de una estética agradable permanentemente. Seiso implica un pensamiento superior a limpiar. Exige que realicemos un trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para tomar acciones de rai para su eliminación, de lo contrario, sería imposible mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. Se trata de evitar que la suciedad, el polvo, y las limaduras se acumulen en el lugar de trabajo. SEIKETSU - ESTANDARIZAR Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. Un operario de una empresa de productos de consumo que ha practicado TPM por varios años manifiesta: Seiketsu implica elaborar estándares de limpieza y de inspección para realizar acciones de autocontrol permanente. "Nosotros" debemos preparar estándares 26 para nosotros". Cuando los estándares son impuestos, estos no se cumplen satisfactoriamente, en comparación con aquellos que desarrollamos gracias a un proceso de formación previo. SHITSUKE - DISCIPLINA Shitsuke o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Podremos obtener los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos. 5.1.9. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PRINCIPIOS BASICOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA Una buena distribución en planta debe cumplir con seis principios, los que se listan a continuación: Principio de la Integración de conjunto. La mejor distribución es la que integra las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, do modo que resulte el compromiso mejor entre todas las partes. Principio de la mínima distancia recorrida a igual d condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea más corta. Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución o proceso que este en el mismo orden a secuencia en que se transforma, tratan o montan los materiales. Principio de espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. 27 Principio de la satisfacción y de la seguridad. A igual de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los productores. Principio de la flexibilidad. A igual de condiciones, siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN Fundamentalmente existen siete sistemas de distribución en planta, estos se dan a conocer a continuación: Movimiento de material. En esta el material se mueva de un lugar de trabajo a otro, de una operación a la siguiente. Movimiento del Hombre. Los operarios se mueven de un lugar de trabajo al siguiente, llevando a cabo las operaciones necesarias sobre cada pieza de material. Movimiento de Maquinaria. El trabajador mueva diversas herramientas o maquinas dentro de un área de trabajo para actuar sobre una pieza grande. Movimiento de Material y Hombres. Los materiales y la maquinaria van hacia los hombres que llevan a cabo la operación. Movimientos de Hombres y Maquinaria. Los trabajadores se mueven con las herramientas y equipo generalmente alrededor de una gran pieza fija. Movimiento de Materiales, Hombres y Maquinaria. Generalmente es demasiado caro e innecesario el moverlos a los tres. Los tipos de distribución son tres. Distribución por posición fija 28 Se trata de una distribución en la que el material o el componente permanecen en lugar fijo. Todas las herramientas, maquinaria, hombres y otras piezas del material concurren a ella. Distribución por proceso o por Fusión En ella todas las operaciones del mismo proceso están agrupadas Distribución por producción en cadena, en línea o por producto. En esta, producto o tipo de producto se realiza en un área, pero al contrario de la distribución fija. El material está en movimiento. 6. TIPO DE ESTUDIO: CORRELACIONAL: Esta orientado a medir el efecto de una variable o rasgo sobre otro u otros rasgos o variables de una situación objeto de estudio. 7. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 1. Definir los objetivos y limitaciones del estudio. 2. Decidir que enfoque de estudio utiliza. 3. Descomponer el trabajo en elementos o subprocesos. 4. Realizar el diagnostico y la recolección de datos del proceso con las siguientes Herramientas: Diagramas: Operaciones, flujo, flujo de proceso, precedencia. Estudios de tiempos y movimientos. 5. Realizar una campaña de concientizacion del personal involucrado. 6. Desarrollar grupos de trabajo para la búsqueda de alternativas de mejoramiento. 7. Decidir un método de trabajo para cada elemento de trabajo analizando el Resultado de algunas de las herramientas anteriores. 8. Realizar una capacitación al personal. 9. Evaluar la viabilidad económica de las alternativas de mejoramiento. 29 10. Realizar una simulación para medir beneficios de las propuestas, haciendo uso de los mismos métodos de recolección de datos. 11. Implantar las soluciones. 12. Medir la situación propuesta y sus logros. 13. Realizar un programa de seguimiento y mejoramiento. 8. DESARROLLO DEL PROYECTO 8.1. MEDICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 12.1.1. DEMANDA. Se determinó cual ha sido la demanda de la familia de cementos de contacto por cada una de las presentaciones de venta, con el objetivo de establecer los volúmenes de producción, para realizar la programación y la medición de los recursos asignados con respecto a la demanda actual. Con los datos de las ventas se realizó el pronóstico para el segundo semestre del año 2003. La técnica para pronosticar fue la de promedio móvil dado que en los datos no se encontró estacionalidad ni ciclicidad. 8.1.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS. Al realizar la clasificación de las ventas por referencia y presentación, se determinó mediante un análisis de Pareto que de las 16 referencias que maneja la planta en 73 presentaciones, llevadas a una unidad igual para comparación (en este caso kilogramos) 4 referencias (cemento 285, cemento 687 HV, cemento imperial y cemento 285 negro) representados en 35 presentaciones, el 86 % del total de las ventas. Con este resultado se tomó la decisión de enfocar las oportunidades de mejoramiento para los procesos de envase para estas referencias. 30 CEMENTO 285 CEMENTO 687 HV 1 GALON 3.5 GLN 4.5 GLN 5 GLN 53 GLN 3000 ML 2000 ML 700 ML 350 ML 1 GALON 3.5 GLN 4.5 GLN 5 GLN 53 GLN 3000 ML 2000 ML 700 ML 350 ML PL 285 NEGRO 1 GALON 3.5 GLN 4.5 GLN 5 GLN 53 GLN 3000 ML 2000 ML 700 ML 350 ML 1 GALON 4.5 GLN 5 GLN CEMENTO 53 GLN IMPERIAL y 3000 ML SP 2000 ML 700 ML 350 ML 31 UNIDADES TOTALES VENDIDAS CEMENTOS DE CAUCHO AÑO 2003 REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 1 GALON 2021 2179 3032 2188 1533 2355 2233 2277 2077 2100 2236 2172 26402 84486 11.85% 3.5 GLN 18 14 30 10 3 18 14 15 11 13 15 13 175 1954 0.27% CEMENTO 4.5 GLN 447 554 520 471 410 498 489 475 467 468 482 475 5755 82872 11.63% 285 5 GLN 440 548 817 580 555 596 625 637 589 603 612 614 7216 115459 16.20% 53 GLN 10 19 21 14 9 16 16 15 14 14 15 15 177 30032 4.21% 3000 ML 625 599 720 723 660 638 630 685 663 653 654 658 7908 13286 1.86% 2000 ML 678 936 1182 936 850 933 976 975 924 934 952 952 11228 28294 3.97% 2544 3324 4356 3456 4812 3420 3987 4011 3919 4058 3834 3994 45714 26880 3.77% 700 ML 1296 1680 2712 1512 2352 1800 2064 2094 1932 2078 1973 2042 23534 6919 0.97% 350 ML TOTAL 128108 390182 54.75% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 18 2 36 8 12 16 15 18 13 15 15 15 183 584 0.08% 285 1 GALON 3 1 3 11 2 5 5 6 6 5 6 53 851 0.12% BLANCO 5 GLN TOTAL 236 1435 0.20% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 524 402 706 420 228 513 439 467 400 412 455 429 5394 17262 2.42% 1 GALON 2 2 1 1 1 1 1 1 1 9 102 0.01% 3.5 GLN 117 190 158 100 169 141 154 142 141 152 145 147 1756 25290 3.55% 4.5 GLN 66 177 170 89 102 126 135 122 113 121 124 122 1465 23445 3.29% PL 285 5 GLN 2 5 2 1 3 2 1 1 1 2 2 22 3746 0.53% NEGRO 53 GLN 120 96 156 270 84 161 152 168 167 141 162 157 1831 4615 0.65% 3000 ML 144 210 210 240 90 201 188 185 180 166 188 180 2181 3664 0.51% 2000 ML 306 450 390 474 318 405 408 397 401 382 403 397 4731 2782 0.39% 700 ML 312 336 552 216 264 354 342 347 294 327 334 327 4005 1177 0.17% 350 ML TOTAL 21395 82084 11.52% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 110 0.0155% 285P 5 GALON TOTAL 7 110 0.0155% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 16 8 22 9 15 14 14 15 13 14 14 14 167 2671 0.37% PL 285P 5 GLN 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 16 2709 0.38% ROJO 53 GLN TOTAL 183 5380 0.75% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 12 12 1 6 6 5 3 4 5 5 60 192 0.03% CEMENTO 1 GLN 17 20 13 13 46 16 23 22 24 27 21 24 266 4257 0.60% 500 5 GALON TOTAL 326 4449 0.62% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 196 374 378 168 186 279 277 253 227 249 259 251 3096 9754 0.43% 1 GALON 5 6 66 3 18 19 22 26 15 21 201 2215 0.31% 3.5 GLN 109 108 135 133 219 121 149 152 156 160 144 154 1740 24670 3.46% CEMENTO 4.5 GLN 122 115 174 130 70 135 122 127 114 114 125 119 1468 23123 3.24% 687 HV 5 GLN 5 8 3 4 9 5 6 5 6 6 6 6 69 11522 1.62% 53 GLN 30 198 318 48 222 149 197 184 154 188 171 181 2038 5013 0.70% 3000 ML 66 168 234 114 138 146 164 158 140 151 152 153 1783 2925 0.41% 2000 ML 144 120 468 84 228 204 225 246 185 226 215 221 2566 1473 0.21% 700 ML 168 24 600 120 48 228 198 249 149 181 206 194 2364 679 0.10% 350 ML TOTAL 15326 81373 11.42% 32 REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 18 5 5 1 2 3 3 3 39 122 0.02% 1 GALON 9 7 4 2 1 1 2 2 1 29 417 0.06% CEMENTO 4.5 GLN 9 3 3 4 2 2 2 2 2 2 31 490 0.07% 687 HV 5 GLN 18 48 6 17 14 18 9 13 14 13 170 278 0.04% NEGRO 2000 ML 12 24 48 21 21 23 23 16 22 21 231 132 0.02% 700 ML TOTAL 499 1438 0.20% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 2 4 5 3 4 3 3 2 2 3 3 34 530 0.07% 687P INC 5 GALON TOTAL 34 530 0.07% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 1 3 8 0.0012% CEMENTO 1 GLN 19 26 35 23 32 26 29 29 27 29 28 29 331 5220 0.73% 687 P ROJO 5 GALON TOTAL 334 5228 0.73% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 78 48 120 30 62 69 65 70 56 66 65 729 2297 0.32% 1 GALON 2 6 3 1 3 3 2 2 2 2 2 27 296 0.04% 3.5 GLN 4 5 4 9 5 6 6 6 6 6 6 6 68 960 0.13% 4.5 GLN 1 16 10 9 7 9 10 9 9 9 9 98 1538 0.22% 5 GLN 1 1 1 1 1 1 5 882 0.12% CEMENTO 53 GLN 24 6 48 36 20 23 26 20 26 22 23 273 671 0.09% CARPINFLEX 3000 ML 30 24 66 78 30 42 44 38 48 38 43 480 788 0.11% 2000 ML 48 60 84 84 72 69 75 77 75 73 74 75 867 498 0.07% 700 ML TOTAL 2547 7929 1.11% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 48 126 204 168 150 137 162 165 154 153 154 159 1779 5694 0.80% 1 GALON 85 74 165 78 127 101 111 118 104 114 108 112 1296 18667 2.62% 4.5 GLN 46 45 49 43 93 46 58 58 60 63 55 60 675 10801 1.52% 5 GLN 6 5 11 5 9 7 8 8 7 8 7 8 88 14914 2.09% CEMENTO 53 GLN 48 108 114 96 102 92 105 101 99 100 99 101 1164 2933 0.41% IMPERIAL y 3000 ML 54 102 102 102 84 90 98 95 93 92 94 94 1099 1846 0.26% SP 2000 ML 204 264 276 660 204 351 351 373 392 320 367 359 4119 2422 0.34% 700 ML 480 432 1272 888 792 768 846 930 824 834 842 858 9766 2871 0.40% 350 ML TOTAL 19986 60147 8.44% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 108 78 132 210 72 132 123 137 134 116 131 127 1500 4726 0.66% CEMENTO 1 GALON 138 28 72 121 83 90 76 91 92 85 87 86 1050 16542 2.32% PT 2000 5 GLN 48 24 36 12 78 30 38 39 39 46 36 41 467 766 0.11% 2000 ML TOTAL 3018 22035 3.09% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 30 51 10 24 25 29 28 22 26 26 26 25 322 5149 0.72% CAUCHOFLEX 5 GLN 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1725 0.24% 220P Y R 53 GLN TOTAL 332 6874 0.96% 33 REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 1 30 54 19 43 26 37 36 31 35 32 35 378 1173 0.16% 1 GALON 1 3 32 0.00% CAUCHOPREN 3.5 GLN 20 31 24 30 40 26 31 30 32 32 30 31 357 4987 0.70% 440 Y A 4.5 GLN 70 121 126 70 84 97 100 94 88 94 95 94 1132 17553 2.46% 5 GLN 2 2 4 6 6 4 5 5 5 5 4 5 52 8517 1.19% 53 GLN 12 54 3 17 14 18 22 13 18 171 418 0.06% 3000 ML 12 6 48 5 17 15 17 21 13 17 170 278 0.04% 2000 ML TOTAL 2264 32957 4.62% REFERENCIA PRESENTACION Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 840 360 546 438 553 546 474 521 503 524 511 505 6321 1803 0.25% 350 ML 5076 10164 6201 5352 4118 6698 6459 5592 5657 5717 6102 5856 72992 7139 1.00% SUPERCRYL 120 ML 4033 2099 1883 3192 2991 2802 2541 2717 2882 2763 2735 2726 33363 1631 0.23% 60 ML TOTAL 112675 10573 1.48% TOTAL Total EN UNIDADES TOTAL EN KILOS PARTICIPACION 100% 307270 712724 34 8.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES, INSPECCIONES, ALMACENAMIENTOS, TRANSPORTES Y RETRASOS DEL PROCESO. Se realizó la identificación de los componentes del proceso (operaciones, transportes, almacenamientos, inspecciones y retrasos) mediante la observación, tomando como inicio el envío de planta 1 a aseguramiento de calidad de la muestra; hasta la entrega de producto terminado al almacén de despacho. 8.2.1 DIAGRAMA DE RECORRIDO Como parte inicial del análisis se identificó como está organizada físicamente la planta, cuántas estaciones de trabajo se tienen, con qué recursos y qué referencias se producen en cada una de ellas. De acuerdo al análisis de pareto de la demanda se enfocó el diagrama para las 4 referencias que representan el 86 % de las ventas (cemento 285, cemento 687 HV, cemento imperial y cemento 285 negro). En los siguientes cuadros se muestra las estaciones que se identificaron y las referencias que se producen en cada una de ellas. Igualmente se identifican los recorridos que se llevan a cabo dentro de la planta. ( Ver diagrama No 1) CEMENTO 285 CEMENTO 687 HV 1 GALON 3.5 GLN ESTACION A, 3 4.5 GLN 5 GLN EMPACADORAS, 1 PL 285 53 GLN NEGRO MAQUINA 3000 ML 2000 ML ESTACION C, 3 700 ML EMPACADORAS 350 ML 1 GALON 3.5 GLN 4.5 GLN ESTACION B, 3 5 GLN CEMENTO EMPACADORAS 53 GLN IMPERIAL y 3000 ML SP 2000 ML ESTACION C, 3 700 ML EMPACADORAS 350 ML 1 GALON 3.5 GLN 4.5 GLN 5 GLN 53 GLN 3000 ML 2000 ML 700 ML 350 ML 1 GALON 4.5 GLN 5 GLN 53 GLN 3000 ML 2000 ML 700 ML 350 ML ESTACION B, 3 EMPACADORAS ESTACION B, 3 EMPACADORAS ESTACION C, 3 EMPACADORAS RECORRIDO LLEVAR MUENTRA A CALIDAD 190 m RECORRIDO LLEVAR DOCUMENTOS CONFIRMACIÓN INVENTARIOS DISPONIBLES PARA ENVASE 97m RECORRIDO LLEVAR PRODUCTO EN TAMBORES 25 m RECORRIDO PRODUCTO TERMINADO 100m RECORRIDO DOCUMENTOS PARA CONFIRMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 80m 35 8.2.1. DIAGRAMAS DE FLUJO 8.2.1.1. DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE DESCARGUE Y ENTREGA DE PLANTA 1 A PLANTA 2. Para que planta 2 pueda iniciar las labores de envase, es necesario que en planta 1 se fabrique el producto y este listo en el lugar acordado (tanque o tambores) dependiendo la referencia a envasar. Este proceso sigue la misma secuencia para todas las referencias, lo único que varía es el tiempo y la cantidad en la operación de descarga que es la No 17. Se tiene como constante para cada referencia la cantidad a descargar (2000 kg, 3780 Kg. y 510 Kg.), dado que se fabrica siempre la capacidad total de la maquina REFERENCIA CEMENTO 285 CEMENTO 687 HV PL 285 NEGRO CEMENTO IMPERIAL TIEMPO TOTAL PROCESO DE DESCARGUE Y ENTREGA (minutos) KG 340 3780 460 2000 310 510 460 2000 36 DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE DESCARGUE Y ENTREGA DE PLANTA 1 A PLANTA 2 No ACTIVIDAD Toma de muestra para envío al 1 laboratorio 2 Llevar muestra al laboratorio 3 Recepción de la muestra 4 Análisis de la muestra 5 Concepto del resultado Hacer ajustes y tomar muestra 6 para envío al laboratorio 7 Llevar muestra al laboratorio 8 Recepción de la muestra 9 Análisis de la muestra 10 Concepto del resultado Hacer ajustes y tomar muestra 11 para envío al laboratorio 12 Llevar muestra al laboratorio 13 Recepción de la muestra 14 Análisis de la muestra 15 Concepto del resultado 16 Aprobación en el sistema 17 Descargue de la maquina Confirmación en el sistema de la disponibilidad de producto para 18 envasar Generación de orden de traslado del producto de la planta 1 a la 19 planta 2 T en minutos DESCRIPCIÓN Se toma el recipiente toma muestra y se introduce en el tanque de mezclado y se retira. Se limpia el recipiente, se tapa y se identifica. 10 Se desplaza desde planta 1 hasta laboratorio 190 m aproximadamente 5 El encargado de laboratorio recibe muestra con hoja de control de producto. 5 Se realiza las pruebas de viscosidad, % de sólidos y tiempo abierto. 30 Se compara los resultados con las especificaciones técnicas y se da visto bueno en la hoja de control del producto. 5 Se adiciona a la maquina las materias primas necesarias para el ajuste del producto, se deja mezclar y se repite el paso 1. 30 Se desplaza desde planta 1 hasta laboratorio 190 m 5 El encargado de laboratorio recibe muestra con hoja de control de producto. 5 Se realiza las pruebas de viscosidad, % de sólidos y tiempo abierto. 30 Se compara los resultados con las especificaciones técnicas y se da visto bueno en la hoja de control del producto. 5 Se adiciona a la maquina las materias primas necesarias para el ajuste del producto, se deja mezclar y se repite el paso 1. 30 Se desplaza desde planta 1 hasta laboratorio 190 m 5 El encargado de laboratorio recibe muestra con hoja de control de producto. 5 Se realiza las pruebas de viscosidad, % de sólidos y tiempo abierto. 30 El encargado de laboratorio recibe muestra con hoja de control de producto. 5 El encargado de laboratorio introduce los datos del producto y los resultados al sistema 5 Colocar bomba y filtro a la maquina 9. Accionar la bomba y pasar el producto al tanque de envase (3780KG) para el 285 y (2000 kg) para el 687 hv y el imperial. Para el 285 negro se descargan 510 kg( estas ultimas tres referencias se descargan en tambores de 53 gl). Desconectar y lavar filtro. Avisar empacadoras planta 2 la referencia y el No de lote que quedo en Cemento 285: 90 687 hv y el imperial : el tanque en el caso del 285, para las otras referencias se rotulan los 210 tambores. 285 negro: 60 30 El almacenista de planta 1 introduce la información de los materiales usados para cada lote según información de la hoja de control de producto. 10 El almacenista de planta 1 genera un documento para el traslado de producto de planta 1 a planta 2. OBSERVACIÓN X X X X X X X X X X De acuerdo alo observado se determino que en promedio se repite la operacion desde la toma de la muestra hasta ser aprobado por calidad 3 veces mientras se hacen los ajustes por viscosidad de la muestra, porcentaje de sólidos y tiempo abierto X X X X X X X X X 37 8.2.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO CEMENTO 285 Mediante la observación del proceso de empaque del producto 285, se determinaron cuáles son los componentes en términos de operaciones y transportes del proceso para las siguientes presentaciones, que representan el 50 % de las ventas. El proceso esta compuesto por 14 actividades entre procesos y demoras. Este proceso inicia con la generación de la orden de producción y finaliza en la entrega del producto terminado al almacén. PRESENTACIÓN CEMENTO 285 1 GALON 3.5 GALONES 4.5 GALONES 5 GALONES 53 GALONES 3000 ML 2000 ML 700 ML 350 ML TIEMPO PROCESO / UND (minutos) 4.3 5.4 5.8 6.0 29.6 4.1 4.0 3.7 3.4 38 DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO ENVASE CEMENTO 285 No ACTIVIDAD T en minutos 1 Espera confirmacion de producto de planta 11 340 Generación de la orden de trabajo con las especificaciones 2 de empaque 3 Traer materiales de empaque 4 Colocar numero de lote y fecha a la etiqueta Envasar el producto en la 5 recipiente y tapar 6 Pegar etiqueta a la lata 7 10 Armar caja 15 10 0,5 1galon: 0.2 3.5 gl: 0.6 4.5 gl: 0.75 5 gl:0.8 53gl: 10.6 3000ml:0.16 2000ml :0.11 700 ml: 0,10 350 ml : 0,9 0,5 1 8 Diligenciar etiqueta de la caja 0,5 9 Pegar etiqueta a caja 0,5 Introducir latas en caja , cerrar y estibar Entrega de la orden de trabajo diligenciada junto con el producto 11 al almacén de materia prima. 1 5 Confirmación de materiales 12 utilizados en el trasvaso 13 20 elaborar documento de transferencia 5 transferencia del producto envasado a almacén de 14 producto terminado. 15 DESCRIPCIÓN Al inicio de la jornada planta 2 debe esperar que planta 1 realice el proceso de descargue y entrega, para iniciar el proceso de envase De acuerdo a lo especificado por logística se definen las presentaciones finales, la cantidad, el personal que lo va a realizar y los materiales a utilizar y se hace entrega a las empacadoras Las operarias de empaque seleccionan de la estantería los materiales como etiquetas , latas y cajas y los ubican cerca al puesto de trabajo Se toma la etiqueta y se coloca con el sello el numero de lote y se marca la referencia Para 285 en el tanque se gradúa la maquina de acuerdo al volumen a envasar se coloca en la boquilla en recipiente y se acciona. Después de llenado se tapa. Se toma dispensador de pegante se aplica sobre la etiqueta y se coloca en el recipiente. Se arma la caja , Se toma dispensador de pegante se aplica sobre los pliegues y se hace presión. Se toma la etiqueta y se coloca con el sello el numero de lote y se marca la referencia Se toma dispensador de pegante se aplica sobre la etiqueta y se coloca en el recipiente. Se toma el recipiente de envase se introduce en la caja, se cierra la caja y se estiba. OBSERVACIÓN X X X X X X X X X Diligencia los documentos respectivos, notifica al almacenista de planta 2, X quien le recibe el producto y los documentos. El asistente de producción recibe los documentos de la orden de trabajo y X confirma en el sistema los materiales utilizados. El almacenista de planta dos elabora el documento de transferencia de producto X para el almacén de producto terminado y lo imprime. El auxiliar de almacén de producto terminado recibe el documento, revisa el producto entregado y traslada el material al almacén de producto terminado X 39 8.2.1.3. CEMENTO 285 NEGRO, 687 HV e IMPERIAL El proceso para estos productos sigue las mismas actividades que para el producto 285, la única diferencia esta en el momento del envase que se realiza de un tambor al empaque final y de manera manual sin ayuda de maquina dosificadora. PRESENTACIÓN CEMENTO 285 NEGRO 1 GALON 3.5 GALONES 4.5 GALONES 5 GALONES 53 GALONES 3000 ML 2000 ML 700 ML 350 ML PRESENTACIÓN CEMENTO IMPERIAL Y 687 HV 1 GALON 3.5 GALONES 4.5 GALONES 5 GALONES 53 GALONES 3000 ML 2000 ML 700 ML 350 ML TIEMPO PROCESO / UND (minutos) 5.7 10.4 12.3 13.3 104.9 5.3 4.8 4.6 4.3 TIEMPO PROCESO / UND (minutos) 4.8 7.5 7.9 8.3 58.7 4.6 4.4 4.3 4.0 40 DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO ENVASE CEMENTO 285 NEGRO, IMPERIAL Y 687 HV No ACTIVIDAD 1 Espera confirmacion de producto de planta 11 Generación de la orden de trabajo con las especificaciones 2 de empaque 3 Traer materiales de empaque 4 Colocar numero de lote y fecha a la etiqueta Envasar el producto en la 5 recipiente y tapar 6 Pegar etiqueta a la lata 7 10 Armar caja T en minutos 15 10 0,5 1galon: 0.5 3.5 gl: 0.83 4.5 gl: 0.8 5 gl:0.9 53gl: 26.5 3000ml:1 2000ml :1.6, 700 ml: 1.12 , 350 ml : 2 0,5 1 0,5 9 Pegar etiqueta a caja 0,5 Entrega de la orden de trabajo diligenciada junto con el producto 11 al almacén de materia prima. 1 5 Confirmación de materiales 12 utilizados en el trasvaso 13 OBSERVACIÓN Al inicio de la jornada planta 2 debe Imperial y 687 hv : esperar que planta 1 realice el proceso 460 285 negro: de descargue y entrega, para iniciar el 310 proceso de envase 8 Diligenciar etiqueta de la caja Introducir latas en caja , cerrar y estibar DESCRIPCIÓN 20 elaborar documento de transferencia 5 transferencia del producto envasado a almacén de 14 producto terminado. 15 De acuerdo a lo especificado por logística se definen las presentaciones finales, la cantidad, el personal que lo va a realizar y los materiales a utilizar y se hace entrega a las empacadoras Las operarias de empaque seleccionan de la estantería los materiales como etiquetas , latas y cajas y los ubican cerca al puesto de trabajo Se toma la etiqueta y se coloca con el sello el numero de lote y se marca la referencia Se coloca el tambor horizontalmente , se destapa y manualmente se envasa con ayuda de un embudo, se coloca tapon y se enrosca la tapa. Se toma dispensador de pegante se aplica sobre la etiqueta y se coloca en el recipiente. Se arma la caja , Se toma dispensador de pegante se aplica sobre los pliegues y se hace presión. se toma la etiqueta y se coloca con el sello el numero de lote y se marca la referencia Se toma dispensador de pegante se aplica sobre la etiqueta y se coloca en el recipiente. Se toma el recipiente de envase se introduce en la caja, se cierra la caja y se estiba. X X X X X X X X X Diligencia los documentos respectivos, notifica al almacenista de planta 2, X quien le recibe el producto y los documentos. El asistente de producción recibe los documentos de la orden de trabajo y X confirma en el sistema los materiales utilizados. El almacenista de planta dos elabora el documento de transferencia de producto X para el almacén de producto terminado y lo imprime. El auxiliar de almacén de producto terminado recibe el documento, revisa el producto entregado y traslada el material al almacén de producto terminado X 41 8.2.2. DIAGRAMA DE OPERACIONES PROCESO DE DESCARGUE Y ENTREGA DE PLANTA 1 A PLANTA 2, ENVASE CEMENTO 285, 285 NEGRO, 687 HV e IMPERIAL Con la información recolectada mediante el diagrama de flujo, se realizó el diagrama de operaciones, con el cual se identifica que cargos y personas realizan cada parte del proceso y que precedencia en cuanto a operaciones sigue el proceso. 42 8.3 ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL. Haciendo uso de las herramientas de análisis de procesos utilizadas anteriormente: diagrama de recorrido, diagrama de flujo y diagrama de operaciones, se concluye que: 8.3.1 Como punto de partida para el estudio de mejoramiento y desarrollar el proyecto, se debe iniciar a analizar la parte más representativa en volúmenes de producción y por ende en dinero para la empresa. En este caso el proceso de envase de cemento de contacto 285 en 7 presentaciones, 285 NEGRO, 687 HV e IMPERIAL. Por esta razón los diagramas de diagnóstico se realizaron para estos procesos. 8.3.2.En el diagrama de recorrido se puede observar, que el proceso como tal de envase, esta localizado en una sola área dependiendo la referencia a procesar que se llamaron estación A, estación B y estación C. En estos lugares las empacadoras no tiene que recorrer distancias superiores a 1.5 metro para efectuar sus labores. 8.3.3. En el diagrama de recorrido se puede observar que la distancia que se debe pasar para llevar la muestra del producto de planta 1 a laboratorio, es significativa en términos de tiempo y distancia (200 m aproximadamente y 5 minutos), lo cual se evidenció en el diagrama de flujo, ya que en promedio el operario de planta 1 debe realizar este recorrido para cada lote 3 veces dado que el producto no cumple con las especificaciones de viscosidad. Además de realizar el recorrido 3 veces (cada vez 5 minutos en promedio), por esta misma causa se repite igual número de veces las siguientes actividades: No ACTIVIDAD TIEMPO ( minutos) 1 Toma de muestra para envío al laboratorio 10 2 Llevar muestra al laboratorio 5 3 Recepciòn de la muestra 5 4 Análisis de la muestra 30 44 Con esta situación se tiene que para que las tres empacadores de cemento 285, Imperial, 687 HV y 285 negro asignadas para envasar, deben esperar para iniciar su proceso 340 minutos, 460 minutos, 460 minutos y 310 minutos en promedio respectivamente. Que representa el 70%, 95% y el 65% de un turno diario de trabajo. 8.3.4. Analizando los diagramas se encuentra que la operación No 17 Descargue de la máquina y la No 18 Confirmación en el sistema de la disponibilidad de producto para envasar, llevan un tiempo de 90, 210 y 60 (285, imperial-687 HV y 285 negro) y 30 minutos respectivamente y la precedencia actual es que se descarga la máquina y luego el operario lleva la hoja de control de producto para que el almacenista de planta 1 haga la confirmación de las materias primas. Tiempo en el cual planta 2 no puede actualmente disponer del producto. 9. ALTERNATIVAS DE MEJORA Y CONCLUSIONES. 9.1. Respecto a la problemática del numeral 8.2.3 se propone: Analizando la situación de la irregularidad presentada en lo lotes de producto de planta 1 lo cual genera varias tomas de muestra y análisis de laboratorio, causando retrasos en el proceso. Se evidencia que hay ausencia de estándares en la formulación del producto, lo cual se da por desconocimiento de los operarios y falta de control de calidad del proceso. Proponemos que con la evidencia de este estudio se realice un plan de acción integrado entre producción, aseguramiento de calidad e investigación y desarrollo, para establecer un plan de control de calidad al proceso. Como complemento a la anterior propuesta y solución inmediata se puede Trasladar uno de los viscosímetros mecánicos a planta 1 y capacitar al operario para que realicé la toma de viscosidad antes de enviar la muestra a laboratorio y realizar los ajustes pertinentes al producto. Con estas medidas se estima que el tiempo de la primera fase del proceso (de la operación 1 a la 21) se disminuirá en 140 minutos para los cuatro productos. 9.2. Respecto a la problemática del numeral 8.2.4 se propone: Mediante un acuerdo entre planta 1 y planta 2, las empacadoras puedan iniciar el proceso de envase sin que sea necesario esperar la descarga total del lote al tanque o a los tambores. Igualmente se propone para el proceso de 285 que el 45 operario de planta 1 entregue la hoja de control de producto al almacenista antes de inicial la descarga y no al final de esta para así iniciar el proceso de envase 30 minutos después de iniciado el descargue estando la disponibilidad de producto en el sistema; lo que generaría un ahorro en tiempo de 90 minutos. Para garantizar que siempre haya flujo de producto de planta 1 a planta 2 se propone establecer una señal KANBAN que asegure que el proceso de fabricación de producto inicie cuando el nivel de inventario del tanque o tambores en planta 2 sea proporcional al tiempo promedio de fabricación del producto en planta 1. Actualmente se esta probando un nivel de 10 tambores para las referencias Imperial y 687 HV, 3 tambores para 285 negro y medio tanque de 285. 10. IMPACTO DE LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA • Para el proceso de 285 teniendo como guía el pronostico de la demanda se tiene que por mes se debe producir 29472 Kg. para cumplir con las ventas de las diferentes presentaciones; lo cual significa que planta 1 debe hacer el proceso de descargue y entrega de planta 1 a planta 2 por lo menos 8 veces, que con la situación actual evidenciada en el diagnostico realizado, se traduce en una demora por espera de producto de 5.6 turnos diarios de trabajo al mes de tres empacadoras. En términos de costos equivale a $ 278.800 que representa el salario más la carga prestacional equivalente a 5.6 días de 3 empacadoras. • Para el proceso de 285 negro teniendo por mes se debe producir 6854 Kg; lo cual significa que planta 1 debe hacer el proceso de descargue y entrega de planta 1 a planta 2 por lo menos 13 veces, que se traduce en una demora por espera de producto de 8.5 turnos diarios de trabajo al mes de tres empacadoras. En términos de costos equivale a $ 423.000 que representa el salario más la carga prestacional equivalente de 8.5 días de 3 empacadoras. • Para el proceso de 687 HV teniendo por mes se debe producir 6902 Kg; lo cual significa que planta 1 debe hacer el proceso de descargue y entrega de planta 1 a planta 2 por lo menos 3 veces, que se traduce en una demora por espera de producto de 3.3 turnos diarios de trabajo al mes de tres empacadoras. 46 • En términos de costos equivale a $ 164.705 que representa el salario más la carga prestacional equivalente de 3.3 días de 3 empacadoras • Para el proceso de Imperial teniendo por mes se debe producir 5012 Kg; lo cual significa que planta 1 debe hacer el proceso de descargue y entrega de planta 1 a planta 2 por lo menos 2.5 veces, que se traduce en una demora por espera de producto de 3 turnos diarios de trabajo al mes de tres empacadoras. En términos de costos equivale a $ 149.732 que representa el salario más la carga prestacional equivalente de 3 días de 3 empacadoras. 47 11. RECOMENDACIONES A la empresa Pegatex Ltda. Sugerimos tomar a acción sobre las alternativas de mejora propuestas, también seguir aplicando las herramientas utilizadas para obtener la información y mejorar otros procesos en las diferentes líneas de producción que tiene la compañía incluyendo el movimiento de los documentos para trasladar la mercancía del área de fabricación a envase y posteriormente a producto terminado. A las empresas Colombianas recomendamos hacer estudios sobre sus procesos por que la gran mayoría a iniciado de forma artesanal y con el transcurrir de los años queda de lado el estudio de los procesos donde se puede estar perdiendo dinero. 48 12. BIBLIOGRAFÍA. NIEBEL, Benjamín FREIVALDS, Andris (2001) Ingeniería industrial: métodos, estándares y diseño del trabajo. México : Editorial McGraw-Hill Alfaomega Schoeder Administración de operaciones Editorial McGraw-Hill Richard Hoperman Administración de la producción Editorial Cecsa Riggs Sistema de producción: Planeación, análsis y control. Editorial Limusa 49 DIAGRAMA DE RECORRIDO M9 ESTACION A M3 M5 M8 PLANTA 2 TRAVASO MANUAL PLANTA 1 ALMACEN PRODUCTO TERMINADO CEMENTOS DE CONTACTO ESTACION B ALMACENAMIENTO TAMBORES ESTACION PLANTA 1 ACUOSOS C PLANTA 2 UBIX RECORRIDO LLEVAR MUENTRA A CALIDAD 190 m RECORRIDO LLEVAR DOCUMENTOS CONFIRMACIÓN INVENTARIOS DISPONIBLES PARA ENVASE 97m RECORRIDO LLEVAR PRODUCTO EN TAMBORES 25 m RECORRIDO PRODUCTO TERMINADO 100m RECORRIDO DOCUMENTOS PARA CONFIRMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 80m OFICINA PLANTA 2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD