OPTIMIZACIÓN DEL FILTRO GRUESO ASCENDENTE DEL FiME MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL VERTEDERO DE CONTROL Y ESTRATIFICACIÓN DEL LECHO Vinculado al proyecto: "Evaluación sistema filtración en múltiples etapas FiME en tanques plásticos con pre-sedimentación y retro-lavado." Diana Isabel Pico Ortiz, Jenifer Carolina Alba Chávez * Ing. Haimar Ariel Vega Serrano ** *Estudiantes Investigadores Ingeniería Ambiental. [email protected], [email protected] **Ingeniero civil. Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental, Universidad Libre Seccional Socorro. [email protected] Recepción Artículo septiembre 10 de 2011. Aceptación Artículo noviembre 1 de 2011 INNOVANDO EN LA U ISSN 2216 - 1236 RESUMEN El suministro del agua que llega a la Casona Majavita tiene un tratamiento inadecuado para su consumo especialmente en el abastecimiento de agua para el funcionamiento de la unidad sanitaria de los laboratorios de zootecnia y salones adjuntos, es el problema a solucionar en esta investigación. Con el objetivo de establecer las mejoras requeridas para incrementar la eficiencia de los filtros gruesos ascendentes del FiME del sistema de tratamiento y conducción de agua de la hacienda Majavita. Se establecieron las modificaciones a realizar que consistieron en estratificar el lecho filtrante para mejorar la eficiencia del mismo, se instaló un vertedero de control para facilitar el aforo. Como resultados destacados los filtros gruesos ascendentes del FiME no cumplen con los parámetros de remoción para los que fueron diseñados porque se Imagen 1. FGA de concreto Imagen 2. FGA de plástico presentaban incrementos en promedio del 4% en sólidos totales, 12% en color aparente y una remoción en turbiedad del 7% para el filtro grueso ascendente de plástico, y remoción en turbiedad del 3% y en color del 34% y un incremento en sólidos totales del 1% para el filtro grueso ascendente de concreto. Conclusión: De acuerdo con los parámetros para los que fue diseñado los FGA son de turbiedad de 50 UNT, los filtros gruesos ascendentes no cumplen con dichos parámetros debido a que se presentan incrementos y no remociones. Palabras Clave Vertederos, caudal, remoción, tasa de filtración, parámetros fisicoquímicos. 1 INTRODUCCIÓN El agua que llega a la Casona Majavita proveniente de la quebrada Nacuma es de baja calidad e incumple con los parámetros establecidos de agua apta para el consumo humano por lo que se estableció el sistema de tratamiento natural FiME (filtros en múltiples etapas), el cual consta de una serie de filtros en polipropileno como son el filtro grueso dinámico (FGD), con capacidad de 138 litros, un filtro grueso ascendente (FGA) con 33 Universidad Libre Seccional Socorro Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. INNOVANDO EN LA U capacidad de 250 litros, y un filtro lento de arena (FLA) con capacidad de 500 litros y un sistema de filtros en concreto conformado por un FGD de capacidad de 84 litros, el FGA de capacidad de 160 litros y un FLA con capacidad de 700 litros. 2 OBJETIVOS 2.1 GENERAL Establecer las mejoras requeridas para incrementar la eficiencia de los filtros gruesos ascendentes del FiME 2.2 ESPECÍFICOS *Establecer las características actuales de operación del filtro grueso ascendente del FiME. *Determinar las modificaciones requeridas para aumentar la eficiencia del filtro grueso ascendente. Imagen 3. FGA de plástico con algunas modificaciones Estos filtros son para tratar el agua que llega a la unidad sanitaria de la parte alta de la Casona Majavita y al laboratorio de Zootecnia de la Universidad Libre Seccional Socorro. Se hacen las modificaciones pertinentes para la optimización del FGA y sugieren algunos cambios del CINARA para que el sistema quede funcionando con las condiciones de requeridas y las características optimas del CEPIS. *Determinar las características de operación de los filtros gruesos ascendentes del FiME luego de realizada las modificaciones. 3 METODOLOGÍA 3.1 Tipo de investigación El tipo de investigación es descriptiva porque se muestra el funcionamiento del FiME antes y después de las modificaciones hechas al sistema, además de evaluar los parámetros en cada una de las unidades según los objetivos a cumplir. 3.2 Variables Las variables que intervienen en el proceso se encuentran descritas en la tabla 1. Tabla 1. Definición de variables Dependiente Remoción % Independiente Tiempo de operación día Imagen 4. FGA de concreto con algunas modificaciones 1.1 Pregunta problema ¿Cómo mejorar la eficiencia en la operación de los filtros gruesos ascendentes del FiME del sistema de acueducto que surte a la Casona de la Hacienda Majavita y al laboratorio de Zootecnia de la Universidad Libre S eccional So corro? Interviniente Caudal ml/s Tasa de filtración m/h Turbiedad UNT Color Pt/Co 3.3 Técnicas e instrumentos Se basó en información primaria recopilada directamente en la fuente mediante aforos volumétricos, el trabajo se efectuó FiME. 34 Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. Universidad Libre Seccional Socorro INNOVANDO EN LA U En la ejecución de la investigación la forma cuantitativa primó para determinar el caudal, la carga hidráulica, la tasa de filtración, el tiempo de retención hidráulica y el porcentaje de remoción de la unidad (FGA). La información recopilada destaca los tiempos para los caudales, las alturas para la carga hidráulica y las muestras para determinar turbiedad y color en la unidad (FGA). 3.4 Materiales y equipos Los materiales y equipos utilizados en el desarrollo del proyecto. Agua proveniente del la quebrada La Nacuma, tanque plástico marca aquaviva, gravilla número 1,2 y 3 utilizadas en construcción, tuberías de PVC. Los equipos son: filtros gruesos ascendentes de plástico y concreto, cámara fotográfica, taladro, segueta y nivel de mano. 3.5 Procedimiento Establecer las características actuales de operación del filtro grueso ascendente del FiME. Se realizó el siguiente proceso: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Visita inicial al FiME. Reconocimiento de las unidades del FGA Monitoreo a las unidades del FGA Análisis de los datos tomados Recopilación de información Proceso de la información obtenida. Determinar las modificaciones requeridas para aumentar la eficiencia del filtro grueso ascendente. Se realizó el siguiente proceso: 1. Se determinaron las modificaciones a realizar. 2. Se hizo la adquisición de los materiales a utilizar. 3. Se describieron las modificaciones a realizar. 4. Se realizó las modificaciones tales como la estratificación del lecho filtrante, la implementación de la cámara de entrada en el filtro de plástico y la adecuación a la del filtro de concreto. Determinar las características de operación de los filtros gruesos ascendentes del FiME luego de realizada las modificaciones. Se realizó el siguiente proceso: 1. Monitoréos para evaluar las características actuales de funcionamiento. 2. Recopilación de los datos 3. Análisis de los datos 4. Se diseñaron gráficas pertinentes como son remoción,caudal, tasa de filtración, tiempo de retención para un lapso de tiempo. Una vez recopilados los datos se organizaron en hojas de cálculo para su posterior análisis y diseñaron las gráficas pertinentes como son caudal respecto de la tasa de filtración, caudal respecto de la carga hidráulica, caudal respecto del tiempo de retención hidráulica, y remociones respecto del caudal, todas estas realizadas en un período de tiempo. 3.6 Recopilación de datos Inicialmente se analizó todas las unidades que se encuentran en el FiME, luego se asignó la unidad de FGA y se inspeccionó el funcionamiento para proceder a realizar el primer monitoreo de caudal, tasa de filtración, tiempo de retención hidráulico, se midieron algunos parámetros fisicoquímicos como la turbiedad, color, y sólidos totales, después se hizo la recopilación de los datos obtenidos, y organizó en hojas de cálculo para su posterior análisis. Luego del análisis de los datos se procedió a establecer las modificaciones que requería el sistema para concluir que se debía pasar de las características de funcionamiento del CINARA a las características específicas del CEPIS, lo cual demostró que se debía estratificar el lecho filtrante por capas separadas por malla diamante número dos, se debía instalar la cámara de entrada en el FGA de plástico y modificar la que estaba en FGA de concreto, la instalación del vertedero de control para el FGA de plástico. 3.7 Población y muestra Se tomaran tres muestras al FGA de entrada-salida y a la entrada del sistema, durante el proceso inicial para determinar las condiciones de funcionamiento, y después de realizadas las modificaciones se realizaron seis monitoreos de caudal y tres muestras de parámetros fisicoquímicos para determinar la eficiencia y remoción del sistema. 4 RESULTADOS Se realizaron monitoreos a las unidades para determinar los parámetros iníciales, luego se hicieron las modificaciones establecidas y se ejecutaron monitoreos para establecer su funcionamiento. 35 Universidad Libre Seccional Socorro Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. INNOVANDO EN LA U 4.1 Características iníciales de la unidad FGA Se realizaron trece monitoreos de caudal para establecer la tasa de filtración. 35 0,3 30 0,25 25 0,2 20 0,15 15 0,1 10 5 0,05 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0,35 40 35 30 25 0,3 0,25 0,2 0,15 20 15 10 5 0 0,1 0,05 0 9 10 11 12 13 1 3 2 4 5 6 días 7 8 9 10 11 12 13 días Figura 1. Comportamiento caudal respecto de la tasa de filtración FGA concreto Figura 2. Comportamiento del caudal respecto de la tasa de filtración FGA plástico Se puede observar que la tasa de filtración el promedio es de 0,24 con un máximo de 0,30, un mínimo de 0,20 una desviación estándar de 0,03 y un error estándar 0,02 estos valores para el FGA de plástico, y un promedio de 0,20 un máximo de 0,25 y un mínimo de 0,17 desviación estándar de 0,03 un error estándar de 0,02 para el FGA de concreto. 2,5 35 30 2 25 20 15 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 0,8 1 0,6 10 0,4 0 1 1,2 25 15 0,5 0 30 1,5 10 5 1,4 35 5 0,2 0 0 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 días 7 8 9 10 11 12 13 días Figura 3. Comportamiento del caudal respecto de la carga hidráulica FGA plástico Figura 4. Comportamiento del caudal respecto de la carga hidráulica FGA concreto Se puede observar que la carga hidráulica el promedio es de 1,57 con un máximo de 2,00, un mínimo de 0,80 una desviación estándar de 0,33 y un error estándar 0,20 estos valores para el FGA de plástico, y un promedio de 0,75 un máximo de 1,20 y un mínimo de 0,50 desviación estándar de 0,23 un error estándar de 0,14 para el FGA de concreto. 4,5 35 35 30 6 30 4 3,5 25 5 25 20 4 20 2,5 15 3 15 3 10 2 10 2 1,5 5 1 5 0,5 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 días 9 10 11 12 13 Figura 5. Comportamiento del caudal respecto del tiempo de retención hidráulico FGA concreto 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 días Figura 6. Comportamiento del caudal respecto de la tasa de filtración FGA plástico 36 Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. Universidad Libre Seccional Socorro INNOVANDO EN LA U Se puede observar que la tasa de filtración el promedio es de 3,16 con un máximo de 3,81, un mínimo de 2,57 una desviación estándar de 0,38 y un error estándar 0,23 estos valores para el FGA de plástico, y un promedio de 5,44 un máximo de 6,37 y un mínimo de 4,18 desviación estándar de 0,67 un error es 0,40 para el FGA de concreto. Tabla 1. Parámetros de turbiedad, Sólidos totales y color aparente. Parámetro Turbiedad Concreto Plástico fecha Entrada Entrada salida Remoción % entrada salida Remoción % mar-14 40,4 9,82 7,19 7 10,6 8,23 6 feb-28 9,6 4,7 3,21 3,1 3,21 16 -1 abr- 05 26 6,65 6,77 7,9 6,49 0 5 Parámetro Sólidos Totales Plástico Concreto Fecha Entrada Entrada Salida Remoción % Entrada Salida Remoción % mar-14 319 282 290 -3 292 290 1 feb-28 580 558 591 557 579 -6 -4 abr- 05 354 316 329 324 324 -4 0 Parámetro Color Aparente Concreto Plástico Fecha Entrada Entrada Salida Remoción % Entrada Salida mar-14 45 26 23 7 25 23 4 feb-28 15 16 17 15 6 -7 60 abr- 05 27 13 23 23 13 -37 37 16,0 Remoción % 600 14,0 500 12,0 400 10,0 8,0 FGA concreto 6,0 FGA plástico 300 557 FGA concreto 200 FGA plástico 324 4,0 100 2,0 0 0,0 -2,0 mar-14 feb-28 abr-05 Figura 7. Comparación de remoción de turbiedad en los FGA -3 mar-14 feb-28 abr-05 -100 Figura 8. Comparación de remoción de sólidos totales de los FGA 37 Universidad Libre Seccional Socorro Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. INNOVANDO EN LA U 80 70 60 50 60 40 37 FGA concreto FGA plástico 30 20 10 4 7 0 mar-14 15 feb-28 23 abr-05 Figura 9. Comparación remoción color aparente de los FGA Se puede observar que hay un incremento negativo en la turbiedad del FGA de plástico dando -5% y para el de plástico en cuanto a sólidos totales se tienen un incremento de -4.33%, para el de concreto -1.5% en promedio, el de concreto de 5,4% y en color para el FGA de plástico dio un -37% y para el FGA de concreto de 37% lo que nos indica que el FGA de plástico esta contaminando 4.2 Modificaciones realizadas Las modificaciones realizadas a los filtros gruesos ascendentes se encuentran a continuación: 1. Estratificación del lecho filtrante. Imagen 5. Filtro grueso ascendente concreto (antes) Imagen 6. Filtro grueso ascendente concreto (después) Se estratifico los lechos filtrantes para el filtro grueso ascendente de plástico. Imagen 7. Filtro grueso ascendente plástico (antes) Imagen 8. Filtro grueso ascendente plástico (después) 38 Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. Universidad Libre Seccional Socorro INNOVANDO EN LA U 2.Reestructuración de la cámara de entrada para el FGA de concreto. Imagen 9. Filtro grueso ascendente concreto (antes) Imagen 10. Filtro grueso ascendente concreto (después) Se cambio la cámara de entrada al filtro grueso ascendente de plástico.. Imagen 11. Filtro grueso ascendente plástico (antes) Imagen 12. Filtro grueso ascendente plastico(después) 3. Instalación del vertedero de control en el FGA de plástico Imagen 13. Filtro grueso ascendente plástico (antes) Imagen 14. Filtro grueso ascendente plastico(después) 39 Universidad Libre Seccional Socorro Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. INNOVANDO EN LA U 4.3 Características después de realizada las modificaciones Para determinar las características de funcionamiento se realizaron seis monitoreos. 90 30 0,25 25 0,2 1,2 80 1 70 0,8 60 20 0,15 15 0,1 10 50 0,6 40 30 0,05 5 0 0 1 2 3 4 5 0,4 20 0,2 10 0 6 0 1 días 2 3 4 5 6 días Figura 10. Comportamiento del caudal respecto de la tasa de filtración FGA concreto Figura 11. Comportamiento del caudal respecto de la Tasa de Filtración FGA plástico. Se puede observar que la tasa de filtración el promedio es de 0,59 con un máximo de 0,97, un mínimo de 0,39 una desviación estándar de 0,21 y un error estándar 0,13 estos valores para el FGA de plástico, y un promedio de 0,19 un máximo de 0,22 y un mínimo de 0,15 desviación estándar de 0,03 un error estándar de 0,02 para el FGA de concreto. 90 80 70 60 50 40 3 30 1,2 2,5 25 1 2 20 0,8 1,5 15 0,6 30 1 10 0,4 0,5 5 0,2 0 0 20 10 0 1 2 4 3 0 1 6 5 2 3 días 4 6 5 días Figura 12. Comportamiento del caudal con respecto de la carga hidráulica FGA plástico. Figura 13. Comportamiento del caudal con respecto de la carga hidráulica FGA concreto. Se puede observar que la carga hidráulica el promedio es de 2.07 con un máximo de 2,60, un mínimo de 1,50 una desviación estándar de 0,43 y un error estándar 0,26 estos valores para el FGA de plástico, y un promedio de 0,62 un máximo de 1,00 y un mínimo de 0,30 desviación estándar de 0,26 un error estándar de 0,16 para el FGA de concreto 30 6 90 1,4 80 1,2 25 5 70 20 4 50 15 3 10 2 5 1 0 0 1 2 3 4 5 6 días Figura 14. Comportamiento del caudal respecto de el tiempo de retención hidráulico FGA concreto 1 50 0,8 40 0,6 30 0,4 20 0,2 10 0 0 1 2 3 4 5 6 días Figura 15. Comportamiento del caudal respecto del tiempo de retención hidráulico FGA plástico. 40 Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. Universidad Libre Seccional Socorro INNOVANDO EN LA U Se puede observar que el TRH promedio es de 0,93 con un máximo de 1,30, un mínimo de 0,51 una desviación estándar de 0,29 y un error estándar 0,17 estos valores para el FGA de plástico, y un promedio de 4,13 un máximo de 5,07 y un mínimo de 3,39 desviación estándar de 0,65 un error estándar de 0,39 para el FGA de concreto. Tabla 2. Parámetros turbiedad y color aparente Parámetro Turbiedad Concreto Plástico fecha Entrada Entrada salida may-25 21,9 13,8 12,6 may-26 25,7 5,26 may-27 19,8 13,2 Remoción % entrada salida Remoción % 12,3 10,7 5 7 3,4 6,23 3,22 7 12 11,3 11,2 10,5 10 4 Parámetro color aparente Concreto Plástico Fecha Entrada Entrada Salida Remoción % Entrada Salida Remoción % may-25 288 48 42 87 70 2 6 may-26 34 22 18 15 12 12 9 may-27 180 36 29 76 65 4 6 100 25 6 80 20 15 60 7 12 4 10 5 12,3 FGA concreto 40 FGA plástico 20 6 87 FGA plástico 9 11,2 6,23 15 may-25 may-26 76 0 0 may-25 FGA concreto may-26 may-27 may-27 Figura 16. Comparación de remoción de turbiedad FGA Figura 17.Comparación de remoción de color aparente FGA. Se puede observar en las figuras el comportamiento de remoción en turbiedad con un promedio de 8,53 en el filtro de plástico y en el de concreto una remoción del 7,5 en promedio y color aparente un promedio de 6 para el filtro de plástico y para el de concreto una remoción del 7 en promedio, en este caso después de realizadas las modificaciones podemos ver que hay remociones en cuanto color aparente y turbiedad del agua. 5 DISCUSIÓN Al tener en cuenta las remociones iníciales de construcción del FiME resulta que la unidad está removiendo menos de lo que se esperaba, aunque al observar las condiciones iníciales de cuando se recibió la unidad se puede observar que la remoción es considerable aunque no alcance los parámetros de remoción para los que fue construido, inicialmente las unidades del FGA fueron creadas según el grupo CINARA, se aplicaron unas modificaciones que fueron guiadas por los artículos del CEPIS, de esta forma quedó establecido que los lechos filtrantes, según la teoría y los parámetros de remoción obtenidos, están dentro de los rangos que se establecieron. 41 Universidad Libre Seccional Socorro Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. INNOVANDO EN LA U 6 CONCLUSIONES La unidad en el momento que se recibió los parámetros evaluados arrojaba que el agua al pasar por el filtro, los valores se incrementaban de manera contundente, lo cual se presentaba por la colmatación presente. Una vez evaluado el sistema se procedió a realizar las modificaciones convenientes y se revisó las características de funcionamiento del CEPIS y procedió a realizarlas cambiando las de CINARA. Los filtros gruesos ascendentes del FiME incumplen los parámetros de remoción de su diseño porque se presentaban incrementos en promedio del 4% en sólidos totales, 12% en color aparente y una remoción en turbiedad del 7% para el filtro grueso ascendente de plástico, y remoción en turbiedad del 3% y en color del 34% y un incremento en sólidos totales del 1% para el filtro grueso ascendente de concreto. De acuerdo con los parámetros para los que fue diseñado los FGA son de turbiedad de 50 UNT, los filtros gruesos ascendentes no cumplen con dichos parámetros debido a que se presentan incrementos y no remociones. 6.1 Planes para el trabajo futuro Realizar modificaciones en el filtro grueso ascendente de plástico al invertirle el sentido del flujo del agua, es decir crear el filtro grueso de flujo descendente y realizar los monitoreos pertinentes para así evaluar y comparar con el filtro grueso de flujo ascendente de concreto. AGRADECIMIENTOS Los autores expresan su agradecimiento al director del proyecto ingeniero Haimar Ariel Vega Serrano, por su orientación y apoyo en la investigación. REFERENCIAS BIOGRÁFICAS Cinara (1998). La Filtración En Múltiples Etapas en el tratamiento de agua para el consumo humano. El Caso de Mondomo (Colombia). Vega Serrano, Haimar Ariel. Ardila, Cesar y Carrizosa Diego. (2010). Sistemas de filtración en múltiples etapas FiME en unidades de polipropileno y concreto. Cuarta edición. El Centauro Expresión Libre Comunera. Sotelo Ávila, Gilberto (1997). Tipos de vertederos. Hidráulica General. Noriega Editores. México. Organización Panamericana de la Salud-Cepis. “Guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración en múltiples etapas”. En: www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan30/040065/tema2-2.pdf 42 Revista Innovando en la U. No. 3. Año 2. Segundo semestre 2011. Universidad Libre Seccional Socorro