Reducción del ruido electromecánico en motores de c.c. aplicados al accionamiento limpiaparabrisas traseros fabricados en fábrica Robert Bosch de Castellet y la Gornal PROYECTO FINAL DE CARRERA Autor: Roberto Rodríguez Matilla Extracto: El ruido de los motores es uno de los factores más importantes hoy en día debido a las exigencias de los clientes automovilísticos. Desde desarrollos de BOSCH Alemania se ha demostrado que el ruido electromecánico afectado por las frecuencias bajas es debido al desequilibrio que proviene del inducido del motor. El objetivo del proyecto es el estudio del inducido del motor de c.c. aplicado al accionamiento de limpiaparabrisas traseros, de sus componentes, procesos de fabricación y montaje, reduciendo el desequilibrio de salida de los mismos que inicialmente tiene un valor máximo de 2grmm, y la finalidad del proyecto sería el estudio y propuestas técnicas para conseguir un desequilibrio máximo de salida de los mismos < de 1grmm y con ello la reducción de uno de sus factores de influencia al ruido electromecánico que va comprendido entre el rango de frecuencias bajas de [0 a 100Hz]. Los resultados obtenidos durante el medio año de duración del proyecto en la línea de montaje de inducidos han sido positivos, ya que se ha mejorado el equilibrado de los mismos y con ello el ruido electromecánico del motor y la calidad interna del producto, detectando los posibles defectos y consiguiendo la eliminación de las causas del problema. No sólo es necesario eliminar los defectos, sino también la causa de los mismos. 1. Introducción. Actualmente, la situación competitiva mundial exige enfrentar competidores que utilizan las mismas tecnologías de producción y donde los recursos tangibles se pueden obtener de las mismas fuentes. De esta manera las empresas tienen que recurrir a factores internos, como la mejora de las tecnologías, el rendimiento de las máquinas y las habilidades y conocimientos de las personas, para poder tener capacidades competitivas sostenibles a un largo tiempo. Se considera que las habilidades y las tecnologías son los principales recursos de conocimiento que poseen una fábrica y que permiten ejecutar de manera sistemática un determinado tipos de actividades. Estos factores transforman y mejoran la competitividad de las plantas industriales. Su efecto se nota en la mejora de la fiabilidad, la seguridad, el menor consumo de energía y la eficiencia y flexibilidad de los equipos productivos. Todo y así, beneficia a la sociedad debido al menor desaprovechamiento de los recursos y al mayor control sobre el impacto medio ambiental. Las nuevas plantas de producción hacen que los trabajadores tengan que asumir altos niveles de conocimientos y formaciones para poder afrontar los problemas que se puedan ocasionar en los equipos productivos. La fábrica tiene que ser un verdadero laboratorio de aprendizaje donde cada día se conserven, se transfieran y se utilicen el conocimiento adquirido, consiguiendo que sea una fuente de recursos tangibles que ayuden a crear capacidades competitivas. Todos estos desafíos exigen el establecimiento de nuevas formas de trabajo. La ingeniería es la solución para conseguir esta meta, ya que es el conjunto de técnicas que permiten aplicar todos los conocimientos científicos y acercarlos al abasto de las personas. Gracias a la ingeniería se consigue que máquinas y operarios trabajen al máximo rendimiento. La situación actual del mercado exige a las organizaciones establecer políticas cuyo objetivo prioritario sea mejorar la competitividad. Para ello, sus productos y servicios han de responder a los requisitos del cliente al mejor precio posible, con el fin de mantener y mejorar los beneficios y la posición del mercado. 2. Objetivo del proyecto. El proyecto final de carrera tiene como objetivo la reducción del ruido electromecánico de los motores afectado por las frecuencias bajas (ver figura 1), y que es debido al desequilibrio que proviene del inducido del motor. Frecuencias bajas de ruido provocado por el desequilibrio del inducido Figura 1. Gráfico frecuencia de ruido motor de c.c. 1 Inicialmente el desequilibrio máximo de salida de los inducidos es de 2grmm, y la finalidad del proyecto es el estudio y propuestas técnicas para conseguir un desequilibrio máximo de salida de los mismos < de 1grmm y con ello la reducción del ruido electromecánico afectado a las frecuencias bajas, la mejora de calidad del producto y la imagen de la empresa. Los serán: procesos principales a tener en cuenta Ensamblaje del núcleo férrico. Bobinado del inducido. Equilibrado del inducido completo. Mediante la aplicación de técnicas y herramientas utilizadas por Ingeniería tales como diagramas de causa-efecto o de Ishikawa podremos determinar de forma clara que factores influyen en el problema y así poder tomar acciones para corregirlos. No obstante, el éxito en su aplicación se encuentra condicionado por las siguientes cuestiones: Plena concienciación de todo el personal, sobre todo de la alta dirección, de que la calidad se debe conseguir no solo controlar o inspeccionar. Utilización conjunta, sistemática y coordinada de las metodologías existentes por los departamentos responsables. Apoyo decidido de la dirección, motivación adecuada y formación del personal. 3. El desarrollo del proyecto se realizará en el departamento de procesos técnicos de fabricación llamado TEF1 de la planta de fabricación Robert Bosch España Castellet (RBEC) que se encarga de las siguientes tareas: Diseño de procesos de fabricación. Emisión de prescripciones de fabricación y control. Apoyo técnico al personal mantenimiento. Estandarización. Reducción de complejidad. La sección de producción de MOE2 fabrica limpiaparabrisas traseros, distribuidos en dos zonas diferentes: carcasas, inducidos y soportes (premontaje) y el ensamblado o construcción del motor limpiaparabrisas trasero (línea de montaje). 4. Línea de montaje de inducidos L-251 La línea de montaje de inducidos L-251 (figura 4) es una línea flexible, donde se fabrican diferentes catálogos de inducidos, y está automatizada en un 95%. Donde se desarrolla el proyecto. El proyecto se desarrolla en la fábrica Robert BOSCH España Castellet, S.A. (figura 2). Figura 4. Línea de montaje de inducidos L-251 Figura 2. Fábrica Robert BOSCH Está especializada en la fabricación de limpiaparabrisas delanteros en el departamento de MOE1, limpiaparabrisas traseros (figura 3) en el departamento de MOE2, y actuadores de climatizadores, en el departamento de MOE3. Figura 3. Motor limpiaparabrisas trasero 2 El montaje de los inducidos completos se realiza mediante las siguientes fases: FASE 1010: Ensamblaje del paquete de láminas en eje FASE 1020: Montar aislante en ranuras del paquete de láminas FASE 1030: Montar aislantes laterales y casquillos FASE 1040: Montar colector FASE 1050: Bobinar inducido FASE 1060: Soldadura de las patillas del colector FASE 1070: Montar tope axial en eje del inducido FASE 1080: Tornear colector en Desbaste FASE 1090: Tornear colector en Acabado FASE 1100: Comprobar y equilibrar inducido FASE 1110: Marcar inducido FASE4000: Comprobación de las características eléctricas FASE 9000: Embalar inducidos en caja 5. Herramientas para el análisis de las causas de los principales problemas y puntos débiles. Una de las herramientas que utilizamos es el denominado ciclo PDCA (figura 5). Intenta conducir a la solución sistemática y eficaz de todos los problemas o desarrollar procesos de mejora continua. En lenguaje especializado, este tipo de actuación se conoce con la denominación de PDCA (Plan-Do-Check-Act). Siguiendo con esta nomenclatura, el proceso se estructura en cuatro fases: Planificar, Ejecutar, Comprobar y Consolidar. La planificación se basa en la obtención de toda la información y extracción de todos los datos posibles del problema para poder encarar las medidas a tomar. A la ejecución, una vez extraídas todas las conclusiones sólidas sobre el camino a seguir para eliminar el problema, se intenta definir de manera concreta las causas de éste. Para ejecutar esta definición se realizan la técnica de los 5 porqués. Esta técnica se basa en cuestionar hasta cinco veces el porqué de la causa para encontrar el inicio del problema. Cuando éste ya esta identificado, se procede a la realización de la acción para solucionarlo. El paso de la comprobación consiste en realizar el seguimiento de la acción ejecutada para erradicar el problema detectado. En el caso que no se observe ninguna repetición del problema, se dará la acción como acabada y aprobada. En caso contrario habrá de repetir todo el estudio, ya que la solución aplicada no habrá sido la correcta. analizada y aplicada, el último paso del ciclo PDCA. La estandarización de este proceso a la línea, o zona, afectada y analizada servirá porque cualquier problema surgido, de este tipo, sea solucionado mediante los pasos establecidos en el PDCA estandardizado. En el caso que se observe que existen más líneas físicamente iguales y con las mismas características de fabricación, se aplicaran todos los pasos de ejecución marcados para la estandarización cuando se reproduzca el mismo problema en ellas. 6. Análisis inicial. Para partir con nuestro estudio primero tenemos que definir cual es nuestra situación inicial de desequilibrio de los inducidos, siendo el siguiente: Estado desequilibrio máx. inicial = 2grmm Estado de desequilibrio final < 1grmm Se realizará una recopilación de datos estadísticos de los desequilibrios iniciales con el fin de conocer la información de la situación inicial. En la (Figura 6) vemos la distribución del desequilibrio de entrada de los inducidos: 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 >4,00 Fijar el camino hacia el objetivo - Identificar problema - Buscar vías de solución - Formular objetivo - Avaluar vías solución - Analizar problema - Medidas a tomar Ejecutar el plan - Determinar el plan de acción - Ejecutar el plan d’acción Plano 1 Des. Inicial Plano 2 Des. Inicial Figura 6. Situación inicial, desequilibrio entrada inducidos En la siguiente (Figura 7) vemos la distribución de salida del desequilibrio de los inducidos una vez pasados por máquina equilibradora Schenck: 1600 Comprobar efectos - Medir características - Analizar el resultado Zona distribución que hay que mejorar 1400 1200 1000 Fijar la nueva situación - Establecer modificaciones por escrito - Presentar/ documentar el resultado - Aprovechar la experiencia (para problemas similares) Figura 5: Ciclo PDCA 800 600 400 200 0 0,18 Un vez comprobado que el problema ha quedado resuelto gracias a la solución aplicada, se realiza la estandardización de la mejora 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 Plano 1 Des. Residual 1,26 1,44 1,62 1,80 >1,80 Plano 2 Des. Residual Figura 7. Situación inicial, desequilibrio salida inducidos 3 El equilibrado de los inducidos lo realiza la maquina equilibradora marca Schenck, mediante la técnica de sustracción de material realizado por fresado en dos planos (figura 8). PLANO 1 PLANO 2 8. Planes de ensayos. Una vez conocida la situación inicial y todas las causas de influencia en el desequilibrio de los inducidos, se efectuaran de forma clara y sistemática un plan de ensayos de acuerdo con el diagrama de Ishikawa para obtener resultados y conclusiones con las cuales podamos llegar a las causas del problema y así poder tomar acciones correctivas para mejorar el equilibrado y alcanzar los objetivos fijados en el proyecto. Los planes de ensayos a realizar serán los siguientes: PLAN DE ENSAYOS 1: ¿DE DÓNDE VIENE EL DESEQUILIBRIO? Figura 8. Equilibrado inducido mediante fresado en 2 planos 7. Análisis de las causas. La información es fundamental para el análisis de la situación inicial y nos ayudaran a detectar las causas de las incidencias así como otras relacionadas. Para efectuar el estudio de las posibles causas que pueden efectuar desequilibrio de los inducidos se pueden emplear técnicas y herramientas como diagramas Ishikawa. Sus ventajas son: Ayuda a incrementar el conocimiento de los procesos. Entender más sobre los factores que nos afectan en el trabajo. Crear una relación entre los dos puntos anteriores. Mediante el diagrama causa-efecto Ishikawa siguiente (figura 9) podemos ver de un modo gráfico, sencillo y de fácil visión las posibles causas que pueden influir en el desequilibrio de los inducidos. Es fundamental conocer perfectamente que fases del montaje del inducido influyen en el desequilibrio, para ello realizaremos los siguientes ensayos: Ensayo 1.1 Ensamblaje Eje + Paquete de láminas Ensayo 1.1.1 Medición paralelismo paquete de láminas Ensayo 1.1.2 Oscilación / Salto radial paquete de láminas Ensayo 1.2 Montaje papel aislante + Colector Ensayo 1.3 Montaje del bobinado Ensayo 1.4 Soldadura patillas colector Ensayo 1.5 Montaje del tope axial (pipo) COMPARACIÓN PLAN DE ENSAYOS 1: En la tabla vemos el resultado de la media del desequilibrio de los inducidos obtenidos en los ensayos anteriores. Ensayo Ensayo Ensayo Ensayo Ensayo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Media desequilibrio 2,97855 2,97745 3,3035 3,3267 3,3044 6 5,5 5 X 4,5 4 3,5 3 3,3267 3,3035 2,97855 3,3044 2,97745 2,5 2 1,5 1. 5 En sa yo 1. 4 En sa yo 1. 3 En sa yo 1. 2 En sa yo En sa yo 1. 1 1 Las fases que NO influyen en el desequilibrio de los inducidos son: Figura 9. Diagrama Ishikawa de las causas el desequilibrio 4 Montaje del papel aislante + colector. Soldadura de las patillas del colector. Montaje del pipo. Las fases que SI influyen en el desequilibrio de los inducidos son: Ensamblaje del eje+paquete de láminas. Montaje del bobinado del inducido. LA COMPARACIÓN MÁS IMPORTANTE EN EL PLAN DE ENSAYOS 2 ES LA SIGUIENTE: Desequilibrio entrada Eje + paquete de láminas (sin equilibrar en máquina equilibradora Schenck): Ensayo 2.8: Eje+paquete Eje+paquete Producción material normal Alemán PLAN DE ENSAYOS 2: Ensayos dimensionales: Ensayo 2.1 Cota clavado colector Ensayo 2.2 Medición paquete de láminas 35mm Ensayo 2.3 Cota clavado paquete láminas 35mm en eje Ensayo 2.4 Capacidad ejes procedentes del proveedor Ensayo 2.5 Parámetros bobinadora, tensión hilo. Ensayo 2.6 Cambio fresas / curva fresado Ensayo 2.7 Chequeo de la estación de medición máquina Equilibradota Schenck Ensayo 2.8 Sustitución material base por material Alemán Ensayo 2.9 Modificación parámetros límites intervención de la máquina Equilibradora Ensayo 2.10 Girado paquete de láminas 1/4, 1/2, 1/4. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE ENSAYOS 2: Xq 2,979 s 1,377 1,054 0,310 -1,153 -1,116 -0,422 X+3s 7,110 5,209 1,439 Min 0,262 0,173 0,019 Max 5,435 5,863 1,862 Comparación Ensayos 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 Eje+paquete producción normal Eje+paquete con giro 1/4, 1/2, 1/4 (material normal) Desequilibrio de entrada Montaje completo del inducido (sin equilibrar en máquina equilibradora Schenck): Eje+paquete producción normal Eje+paquete Eje+paquete con material giro 1/4, 1/2, 1/4 Alemán (material normal) Xq 3,304 2,648 1,572 s 1,652 1,369 0,863 X-3s -1,650 -1,459 -1,017 X+3s 8,259 6,755 4,161 Min 0,115 0,450 0,204 Max 7,900 6,862 4,590 Comparación Ensayos 4,000 Desequilibrio (grmm) Eje+paquete material Alemán Con el giro del paquete 1/4, 1/2, 1/4 conseguimos los mejores resultados Los ensayos dimensionales (ensayos 2.1, 2.2 y 2.3) el resultado de las mediciones han sido correctas estando dentro de información técnica. Ensayo 2.4: capacidad ejes procedentes de proveedor, los informes recibidos por el proveedor de la capacidad de las piezas es correcta según información técnica. Ensayo 2.5: parámetros bobinadoras, se ha establecido una tabla de la tensión del hilo más adecuada para cada catálogo de inducido. Ensayo 2.6: se establece un gráfico de control por Atributos para comprobar el estado de las fresas. Se realiza curva de fresado de la máquina equilibradora Schenck. Ensayo 2.7: se realiza el procedimiento mediante patrones del chequeo de la estación de medición de la máquina equilibradora Schenck. Ensayo 2.9: Se comprueba que la máquina equilibradota SI es capaz de trabajar con tolerancias reducidas < de 1grmm. 2,046 X-3s Desequilibrio (grmm) Después de conocer claramente de donde viene el desequilibrio realizamos una serie de ensayos detallados a continuación: Ensayo 2.10: Eje+paquete con giro 1/4, 1/2, 1/4 (material normal) 0,509 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 Eje+paquete producción normal Eje+paquete material Alemán Eje+paquete con giro 1/4, 1/2, 1/4 (material normal) Con el giro del paquete 1/4, 1/2, 1/4 conseguimos los mejores resultados 5 9. Propuestas de mejora. Se ha podido comprobar mediante los ensayos programados: Cual son las fases en el montaje de los inducidos que SI que influyen en el desequilibrio. Cual son las fases en el montaje de los inducidos que NO influyen en el desequilibrio. Que para mejorar el equilibrado de salida de los inducidos tenemos que mejorar en primer lugar el desequilibrio de entrada de los mismos. Hemos comprobado que la máquina equilibradora Schenck Sí que es capaz de trabajar con los parámetros más reducidos < de 1grmm. Se ha demostrado que para mejorar el equilibrado de entrada de los inducidos, la mejor opción es mediante la técnica del girado del paquete de láminas 1/4,1/2,1/4, obteniendo los mejores resultados. Los inducidos entran en la máquina equilibradora Schenck con un desequilibrio mucho más pequeño, y realizando ajustes en la máquina equilibradora (ajustes en el punto de ataque de las fresas) y sus correspondientes chequeos mediante los patrones, se alcanzan los objetivos del proyecto, obtenemos un desequilibrio máximo de salida < de 1grmm. MEJORA EN LAS ESTACIÓNES DE MEDICIÓN DE LA MÁQUINA EQUILIBRADORA SCHENCK: Durante la realización de todos los ensayos anteriores se ha podido observar también que las estaciones de medición de la máquina equilibradora Schenck tiene unas pequeñas desviaciones. La medición del desequilibrio se realiza haciendo girar los inducidos a una velocidad de 1800 r.p.m. y la medición se realiza en 3-4 segundos posteriormente frenando el inducido rápidamente dejándolo preparado para realizar el fresado del primer plano en la siguiente estación de la máquina equilibradora Schenck. Con la realización de diversas pruebas, hemos observado que en la fase del frenado de los inducidos en las estaciones de medición, tenemos un error de aproximadamente 15 grados en la parada de los mismos. Se va a proceder a cambiar el frenado actual (Figura 11) por uno de nuevo que nos proporcionará mayor fiabilidad de frenado, eliminando el error de 15 grados inicial y con esto mejoraremos aún más el equilibrado de los inducidos, ya que el fresado será más preciso. INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA DE GIRADO AUTOMÁTICO DEL PAQUETE DE LÁMINAS 1/4, 1/2, 1/4: Debido a los resultados obtenidos se ha realizado la compra, instalación y montaje de la máquina de girado del paquete de láminas 1/4, 1/2, 1/4 (figura 10). Figura 11. Estación de medición de la máquina equilibradora ESTANDARIZACIÓN DEL PRODUCTO: En línea de inducidos L-251 se fabrican diferentes catálogos, hay 2 tipos en función de la longitud del paquete de láminas: Paquete de láminas de 35mm Paquete de láminas de 45mm Figura 10 Máquina girado paquete láminas 1/4,1/2,1/4 6 Debido a que los inducidos con paquete de 45mm tienen un mayor desequilibrio que los de 35mm, ya que al tener más longitud de paquete tienen más masa y con ello mas desviaciones en el paquete de láminas y también en el bobinado. Por todos estos factores se pasaran a fabricar en BOSCH Alemania todos los catálogos de inducidos con paquete de 45mm ya que disponen de un proceso de montaje y de una máquina equilibradora con mayor capacidad que la que hay aquí en BOSCH fábrica Castellet. 10. Resultados obtenidos. 11. Conclusiones. Con la mejora del equilibrado de los inducidos reducimos el ruido electromecánico del motor c.c en el rango de frecuencias bajas, una media de 7 dB. Un trabajo en equipo y una mejora continua en la optimización de las líneas es la única manera que tenemos para garantizar el producto ADO así como la planta de Robert Bosch España Castellet frente otros competidores del mundo. Mediante mediciones realizadas en BOSCH Castellet se ha podido comprobar con la técnica láser (Figura 12) que el ruido electromecánico afectado por las frecuencias bajas de [30 a 80Hz], tienen influencia debido al desequilibrio del inducido. Ese cambio de actitud junto con las mejoras realizadas se ve reflejado en la calidad del producto. De este modo se aumenta la cuota de participación en el mercado y en consecuencia el beneficio obtenido es mayor. Los resultados obtenidos durante el medio año de duración del proyecto en la línea de montaje de inducidos L-251 han sido positivos, ya que se ha mejorado el equilibrado de los mismos y con ello el ruido electromecánico del motor y la calidad interna del producto, detectando los posibles defectos y eliminando las causas del problema, consiguiendo obtener los objetivos del proyecto. Figura 12. Medición con láser del ruido electromecánico Medición ruido electromecánico (figura 13) con desequilibrio salida inducido = 2 grmm. Los niveles de calidad interno que progresivamente se incrementan en la industria como consecuencia de las exigencias del desarrollo tecnológico, determinan la necesidad de que los fabricantes adopten una serie de acciones dirigidas a actualizar o ampliar sus sistemas de calidad. A nivel externo, obtener una mayor calidad supone aumentar la satisfacción del cliente y su fidelidad, logrando la reiteración de sus adquisiciones; esta situación lleva a la organización a un aumento de la cuota del mercado y por lo tanto de los beneficios. La consecución de buenos resultados trae consigo un beneficio tangible, que es el aumento del prestigio social de la empresa. Figura 13. Gráfica ruido electromec.. desequilibrio = 2grmm Medición ruido electromecánico (figura 14) con desequilibrio salida inducido < 1 grmm. Nº RECLAMACIONES RECLAMACIONES EXTERNAS 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 7 6 5 5 4 3 3 3 3 3 1 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May AÑO 06/07 Todo y que los frutos obtenidos, hasta la actualidad, han sido buenos, sin la realización de un seguimiento continuo y la implicación de todas las personas de la fábrica, el proyecto quedaría obsoleto. Lo más difícil de todos los proyectos no es comenzarlos, es mantenerlos. Como consecuencia de todo esto se consigue: Una mejora de calidad Figura 14. Gráfica ruido electromec.. desequilibrio < 1grmm Una mejora de la imagen de la empresa 7