UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA “REDUCIÓN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVO EN LA LÍNEA TERMO PACK DE LA EMPRESA PLASTRO S.A.” AUTOR RIOFRIO RODRÍGUEZ EDWIN ROBERTO DIRECTOR DE TESIS ING. IND. BARRIOS MIRANDA JOSÉ 2010 – 2011 GUAYAQUIL – ECUADOR ii “La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrina expuestos en esta Tesis corresponden exclusivamente del autor” Firma: ………………………………….. Riofrío Rodríguez Edwin Roberto C.I.: 0914225529 iii INDICÉ PROLOGO N° Descripción Página. Prologo 1 CAPITULO I GENERALIDADES N° Descripción Página. 1.1. Antecedente. 3 1.2. Contexto del Problema. 4 1.2.1. Datos generales de la Empresa. 4 1.2.2. Localización. 4 1.2.3. Identificación según el CIIU. 4 1.2.4. Productos. 5 1.2.5. Filosofía. 5 1.2.5.1. Misión. 5 1.2.5.2. Visión. 6 1.2.5.3. Valores Organizacionales. 6 1.2.5.4. Estructura Organizacionales. 6 1.2.5.5. Política de Calidad. 7 1.3. Descripción general de los problemas. 8 1.4. Objetivos. 9 1.4.1. Objetivos generales. 9 1.4.2. Objetivos específicos. 9 1.4.3. Objetivo general del problema. 10 1.4.4. Objetivos específicos del problema. 10 1.5. Justificativo. 10 iv 1.6. Delimitación de la investigación. 10 1.7. Marco Teórico. 10 1.8. Metodología del Trabajo. 15 CAPITULO II SITUACIÓN ACTUAL N° Descripción Página. 2.1. Capacidad de producción. 16 2.2. Recurso Productivo. 19 2.2.1. Recurso Humano. 19 2.2.2. Maquinarías. 19 2.2.3. Equipos de servicio general. 20 2.3. Proceso de producción. 20 2.3.1. Primera fase. 21 2.3.2. Segunda fase. 21 2.3.3. Tercera fase. 22 2.4. Registro de problemas. 23 CAPITULO III ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO N° Descripción Página. 3.1. Análisis de datos e identificación de problemas. 24 3.2. Impacto económico de problemas. 29 3.3. Diagnóstico. 31 CAPITULO IV PROPUESTA N° Descripción Página. 4.1. Introducción. 32 v 4.2. Planteamiento de la alternativa. 32 4.2.1. Diseño de implementación de la 5S. 32 4.2.1.1. Clasificación (Seiri). 34 4.2.1.2. Orden (Seiton). 34 4.2.1.3. Limpieza (Seiso) 35 4.2.1.4. Estandarización (Seiketsu). 37 4.2.1.5. Disciplina (Shitsuke). 38 4.2.2. Alternativa de Solución “A”. 38 4.2.2.1. Característica de la alternativa de solución “A” 38 4.2.2.2. Etapa del SMED 41 4.2.2.3. Aplicación del SMED 43 4.2.3. Alternativa de Solución “B”. 48 4.3. Evaluación y análisis de costo por cada alternativa. 51 4.3.1. Costo del Diseño implementación 5S. 51 4.3.2. Costo de Alternativa “A”. 53 4.3.3. Costo de Alternativa “B”. 53 4.4. Selección de alternativa conveniente. 55 4.5. Factibilidad de la propuesta. 55 4.6. Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo. 55 CAPITULO V EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA N° Descripción Página. 5.1. Plan de inversión y financiamiento. 57 5.1.1. Inversión Fija. 57 5.1.2. Costo de Operación. 58 5.2. Plan de Inversión. 59 5.2.1. Análisis de Beneficio/Costo de las Propuestas. 59 5.2.1.1. Alternativa “A”. 59 5.2.1.2. Alternativa “B”. 64 5.2.2. 66 Tiempo de recuperación de Capital. vi 5.2.2.1. Alternativa “A”. 66 5.2.2.2. Alternativa “B”. 68 CAPITULO VI PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA. N° Descripción 6.1. Selección y programación de las actividades 6.2. Página. para la implementación 70 Cronograma de Implementación. 70 CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES N° Descripción Página. 7.1. Conclusiones. 73 7.2. Recomendaciones. 73 Glosario de términos 74 Anexos 75 Bibliografía 107 vii INDICÉ DE CUADROS N° Descripción 1. Análisis de capacidad instalada sección de transformación. 2. Página. 18 Análisis de capacidad instalada sección de impresión. 19 3. Maquinarías. 20 4. Registro de Problemas. 23 5. Horas Perdidas. 27 6. Pareto de Tiempo Improductivo. 28 7. Costo de producción de tiempo improductivo. 30 8. Impacto Económico. 31 9. Designación de área para su limpieza (Seiso) en planta. 36 10. Cuantificación de las 5S. 38 11. Documento de mejora (Ficha de Valorización 5S). 39 12. Tareas internas (OMP) y tareas externa (OMF) 40 13. Operaciones de máquina parada 42 14. Operaciones de máquina funcionando 42 15. Toma de tiempo durante el cambio de molde. 43 16. Pareto de cambio de molde. 44 17. Pareto de Alternativa “A” 46 18. Mejora de la Alternativa “A” 47 19. Pareto de Alternativa “B” 49 20. Mejora de la Alternativa “B” 50 21. Costo de implementación 5S. 51 22. Materiales para la implementación de la 5S. 52 23. Costo de Alternativa “A”. 53 24. Costo del Software de mantenimiento 54 25. Costo de Alternativa “B”. 54 viii 26. Aporte o incidencia de las propuestas “A” y “B”. 56 27. Costo Fijo de Alternativa “A”. 57 28. Costo Mantenimiento y Reposición Alternativa “A”. 57 29. Costo Fijo de Alternativa “B”. 58 30. Depreciación Anual de la inversión Fija Alternativa “B”. 58 31. Costo de Operación de Alternativa “A”. 58 32. Costo de Operación de Alternativa “B”. 59 33. Calendario de Implementación Alternativa “A”. 60 34. Calendario de Implementación Alternativa “B”. 61 35. Incremento de Producción Alternativa “A”. 62 36. Incremento de Producción en el primer año Alternativa “A”. 62 37. Flujo de Efectivo por año alternativa “A”. 63 38. Calculo del VAN alternativa “A”. 63 39. Relación Beneficio – Costo alternativa “A”. 64 40. Incremento de Producción Alternativa “B”. 64 41. Incremento de Producción en el primer año Alternativa “B”. 65 42. Flujo de Efectivo por año alternativa “B”. 65 43. Calculo del VAN alternativa “B”. 66 44. Relación Beneficio – Costo alternativa “B”. 66 45. Tiempo de recuperación alternativa “A”. 67 46. Tiempo de recuperación alternativa “B”. 69 ix INDICÉ DE GRÁFICOS N° Descripción Página. 1. EPS Transformado Enero a Junio 2010 Máquina Koster. 17 2. EPS Transformado Enero a Junio 2010 Máquina CN. 17 3. EPS Transformado Enero a Junio 2010 Máquina Heizt. 18 4. Tiempo Improductiva (Ishikawa) 25 5. Desorden en planta (Ishikawa) 26 6. Pareto de Tiempo Improductivo. 29 7. Etapa del SMED 41 8. Pareto de Tiempo de Cambio de Molde. 45 9. Pareto Mejorado Aplicando alternativa “A”. 47 10. Pareto Mejorado Aplicando alternativa “B”. 50 11. Cronograma de implementación alternativa “A” (Gantt). 71 12. Cronograma de implementación alternativa “B” (Gantt). 72 x INDICÉ DE IMÁGENES N° Descripción Página. 1. Situación actual Desorden 34 2. Pasillo Sucio. 34 3. Situación actual falta de rotulación. 35 xi INDICÉ DE ANEXOS N° Descripción Página. 1. Localización de la empresa. 76 2. Productos. 77 3. Organigrama de Plastro. 81 4. Especificaciones técnicas de máquina de transformación. 82 5. Especificaciones técnicas de equipos. 83 6. Diagrama de flujo. 84 7. Tarjeta Roja. 85 8. Mapa 5S. 86 9. Documentación Situación Actual. 87 10. Documentación de Mejoras “Acción Correctiva”. 88 11. Documentación de Mejoras “Clasificación 1S”. 89 12. Dotación de Herramientas. 90 13. Requerimiento de Herramientas. 93 14. Capacitación interna mecánico. 94 15. Requerimiento de orden de trabajo. 95 16. Software de Mantenimiento. 96 17. Control de parámetro de máquina. 103 18. Sobretiempo Ahorrado con la Alternativa “A”. 105 19. Aprovechamiento de los recursos Alternativa “A”. 106 xii RESUMEN Tema: Reducción de tiempo improductivo en la línea Termo pack de la empresa Plastro S.A. Autor: Edwin Riofrío Rodríguez. El Objetivo principal de este trabajo es la reducción de los tiempos improductivos en la línea Termo pack que se presenta durante el cambio de molde, ajuste de parámetro de producción que se presenta en cada inicio de operaciones en las máquinas, las cuales tiene una incidencia del 40,6 % del total de tiempos muertos, el diseño de alternativa de solución propuesta es la aplicación del Justo a Tiempo mediante la técnica del SMED (Single Minute Exchange of Die) que significa cambio de herramienta en minutos y con la combinación de un Software Mantenimiento (MPR), ambas alternativas de solución están enfocados en ejecutar un cambio secuencial y reducir los tiempos muertos ya sean antes, durante y después de un cambio de molde. Cabe destacar que para este diseño se necesita el compromiso de todas las personas involucradas como operadores, técnicos, supervisores, jefaturas; con un entrenamiento, supervisión continúa e incentivarlos para el cambio de mentalidad mostrando los beneficios que se obtiene mediante la aplicación de estas alternativas. Con la puesta en marcha de estas, obtendremos un tiempo de recuperación del 46,15% ejecutando de manera eficiente y eficaz el cambio de molde que se presente durante el mes que es aproximadamente uno diario, significa $ 5.287,49 al mes con una proyección de $ 63.449,89 anual por la recuperación de tiempo por conversión de la materia prima obteniendo de esta forma una línea altamente productiva y en el Análisis de Beneficio - Costo da el resultado de $9.34, indicando que por la inversión bancaria cada dólar invertido se obtendrá $8,34. Riofrío Rodríguez Edwin Roberto C.I.: 0914225529 Ing. Ind. Barrios Miranda José Director de Tesis PROLOGO El presente trabajo de investigación realizado en Plásticos Tropicales S.A. se analizan los problemas que afectan en la línea termo pack, que están compuesta por cinco máquina, en donde se busca reducir los tiempos muertos, realizando el diseño de dos alternativa solución, las cuales son el SMED y la adquisición de un software de mantenimiento. En el capitulo uno se presenta una inducción sobre la compañía, sus inicio y actividades, y es aquí donde se especifica el objetivo del problema. En el capitulo dos se menciona la situación actual de la empresa, la capacidad de producción de la planta, sus recurso para la actividad productiva y describe el proceso de producción. En el tercer capítulo se plantea a través del diagrama de causa – efecto los problemas que se encuentra en la línea Termo Pack y mediante el Pareto cuantificamos las causas con mayor relevancia que contribuye a la pérdida de tiempo. El capitulo cuatro efectúa la propuesta de reducir los tiempo muertos mediante el diseño de dos alternativas y son el análisis del costo, factibilidad y aporte o incidencia del desarrollo de cada una de ellas. En el capitulo cinco se realiza el plan de inversión y financiamiento de cada una de las alternativas propuesta. El sexto capítulo, se programa las actividades de implementación, detallando cada evento y tiempo a ejecutarse. Prologo 2 En el capitulo séptimo se realiza la conclusión y recomendación para la obtención de resultados. El tiempo muerto del mes de junio del 2010 fue de 345.8 horas y con solo mejorar el cambio de molde se recupera aproximadamente el 40 % de este tiempo muerto. CAPITULO I GENERALIDADES 1.1. Antecedente La empresa Plastro S.A., es una compañía que se dedica a la elaboración de producto derivado del plástico, la materia prima que se utiliza es el Poliestireno Expandido (EPS) ó espuma “foam” como se la conoce, fue constituida desde el 14 de Octubre de 1986 por el Sr. Jaime Roberto Simon Isaias y desde el año 1997 está siendo dirigida y administrada por él Sr. Esteban Simon Saman, la compañía inició con una línea de producción que es la de vaso y tarrina llamada “foam”, luego a los 2 años se incorpora una nueva línea denominada termopack, que consistía en la incorporación de tres máquinas. La ocupación del espacio físico de la planta era 1400 m2 con un total de doces máquinas de transformación, en el presente la empresa tiene una área aproximada de 3000 m2 con un total de 25 máquinas de transformación, este crecimiento en lo físico es debido al aumento de la demanda de los productos, que ha provocado en cierto tiempo y espacio de la empresa un desorden donde no hay una constante disciplina sobre el orden y el arreglo de las instalaciones, induciendo directa o indirectamente en los resultado de la planta, como la eficiencia, seguridad, calidad, control de inventario, por ende a todo lo establecido por la compañía para un correcto funcionamiento de la planta, no es por la falta de reglamento ó manual de funciones, esto es por la alta rotación del personal y a varios factores, que se lo van a presentar durante la ejecución de la tesis, aplicando una filosofía de las cinco S, se dará un paso para el mejoramiento continuo que requiere la compañía, porque la tendencia es de seguir creciendo, tanto en su actuales áreas, como la también incorporación de nuevas líneas de producción. Generalidades 1.2. 4 Contexto del Problema. 1.2.1. Datos generales de la Empresa. La empresa Plásticos Tropicales Plastro S.A., fue constituida desde el 14 de Octubre de 1986 por el Sr. Jaime Roberto Simon Isaias. La empresa se dedica al desarrollo y elaboración de productos en base al Poliestireno Expandido (EPS) o también conocido como espuma “foam” para su venta local y exportación. 1.2.2. Localización. Plastro S.A., se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Km. 11 ½ vía Daule, en el parque industrial El Sauce, ver anexo1. La misma está limitada de la siguiente manera: Norte: Planta industrial AGA Sur: Compañía Sacos (extensión de Plaslit) Este: Planta de la Compañía Plaslit Oeste: Bodegas del parque industrial El Sauce. 1.2.3. Identificación según el Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU). La clasificación del CIIU la estableció las Naciones Unidas (es un calificador de cinco dígitos) para la compañía Plastro S.A., el CIIU es la siguiente forma: Categoría de tabulación: D - Industrias manufactureras División: 25 - Fabricación de productos de caucho y plástico Grupo: 252 - Fabricación de productos de plástico Generalidades Clase: 2520 - Fabricación de productos y artículos plásticos Sub-Clase: 2520.1 Actividades: 2520.1.05 Fabricación de envase de plásticos. 1.2.4. 5 Productos La compañía maneja una gama extensa de productos que van, desde. Vaso y tarrina, genérico como impresión, los cuales son utilizados en los patios o puestos de comidas rápidas. Las cajas térmicas, las cuales son utilizadas para la exportación de mariscos. Productos de embalaje y piezas complementarias que sirve para el funcionamiento correcto de los electrodomésticos. Ver el anexo 2. 1.2.5. Filosofía 1.2.5.1. Misión “PLASTRO S.A. se compromete a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, proveyéndoles soluciones elaboradas con Poliestireno Expandido (EPS) en materia de envases, embalajes, sistemas de germinación y sistemas constructivos. Para lograrlo, nos enfocaremos en desarrollar productos innovadores y brindaremos una permanente asistencia técnica comercial. Nuestro esfuerzo será el resultado de la participación responsable de un equipo de trabajo motivado y capacitado, creando valor Financiero para los accionistas, dentro de un marco ético y de responsabilidad social.” Generalidades 6 1.2.5.2. Visión “Ser líderes en el desarrollo de productos elaborados con Poliestireno Expandido (EPS), brindando soluciones a las necesidades de nuestros clientes, como resultado de un proceso de innovación y continuo desarrollo”. 1.2.5.3. Valores Organizacionales La compañía sustenta su crecimiento fomentado en los siguientes valores organizacionales. Innovación Calidad Competitividad Solvencia Ética 1.2.5.4. Estructura organizacional Plastro S.A, está estructurada por la Gerencia General y tres áreas las cuales están dirigidas por jefaturas que a continuación se detallan brevemente. El Gerente General, es el representante legal de la compañía y a su vez interviene en las decisiones más relevantes de la compañía, entre ellas están las siguientes: Selección de personal en los cargos estratégico. Implementación en proyectos para mejorar el funcionamiento de la compañía. Generalidades 7 Mantener y crear buenas relaciones con los clientes, gerente corporativo y proveedores para conservar un buen funcionamiento de la compañía. Análisis de la rentabilidad en la áreas del negocio Coordinar con el área administrativa que los registros y análisis financiero se estén efectuando correctamente. Apoyar al área de ventas en el desarrollo e implementación de los planes comerciales. El área administrativa y financiera, es responsable por el manejo de la finanza, distribución del producto, cobranza a clientes y pagos a proveedores. El área de producción, está comprometido con la elaboración del producto en forma eficaz y eficiente, mantener el correcto funcionamiento de las máquinas y equipos, y responsable de la calidad de los productos. El área de ventas, encargado de la comercialización, promociones y colocación de los artículos fabricados, en el mercado. Y además llevar un registro pos venta de los canales de distribución y cliente final. Ver Anexo 3 Organigrama de Plastro S.A. 1.2.5.5. Política de Calidad “Nuestra empresa entiende las exigencia de nuestros clientes internos y externos, como también los mercados en los que participamos, para la cual nos apegamos y comprometemos en fabricar productos y extender servicio que cumpla los más alto estándares de calidad aplicado. A su vez es nuestro deber adoptar la BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA como una condición básica necesario en el área de trabajo. Generalidades Entendemos 8 nuestro compromiso en mantener programas de mejoramiento continuo, permitiéndonos entrega siempre productos y servicios de calidad. 1. Mantener la imagen de la empresa dentro del mercado nacional e internacional 2. Satisfacer plenamente las necesidades del consumidor, en precio, puntualidad de entrega, fiabilidad y soporte técnico. 3. Garantizar el aseguramiento de la calidad, involucrando a todos los departamentos de la compañía. 4. Cumplimientos de lo estipulado en el Manual BPM 5. Desarrollar nuevos productos con alta competitividad en el mercado 6. Garantizar la fabricación de nuestros productos con materias primas e insumo de lo más altos estándares de calidad, operando con proveedores certificados. 7. Capacitación constante de los empleados en todas las áreas con el fin de actualizar o incrementar sus conocimientos. 8. Conservar y acrecentar la rentabilidad de la Empresa. 9. Modernizar los equipos y métodos utilizados en el proceso. 10. El Gerente General de Plásticos Tropicales S.A, se compromete entregar los recursos necesarios para los estrictos complimientos de las políticas establecidas.” 1.3. Descripción general de los problemas Durante los años que la compañía ha estado operando, ha tenido un crecimiento en el mercado y por ende en la cantidad de productos que se vende, por este motivo se ha construido instalaciones y adquirido equipos, pero existen varios inconvenientes que se ven reflejados en la planta los cuales son: Generalidades 9 Falta de un sistema adecuado de inventarios en la bodega de proceso y material de empaque. Falta de herramientas, para realizar los cambios de moldes en los tiempos establecidos. Falta de una programación de producción. Falta de concientización en el personal sobre las normas de seguridad en la planta. 1.4. Objetivos 1.4.1. Objetivos generales Plastro S.A, se dedica elaborar productos de alta calidad, utilizando los mejores materiales y un recurso humano profesional; atento y eficiente con las demandas del mercado, estaremos desarrollado productos en función de las necesidades de nuestros clientes, dando entera satisfacción a sus requerimientos y brindando un valor agregado a sus productos. Gracias a ellos seguiremos creciendo con optimismo, liderazgo y preparándonos en nuevos desarrollos, para ofrecer beneficios a nuestros colaboradores, accionistas y a la comunidad. 1.4.2. Objetivos específicos Los colaboradores están organizados y dedicados al propósito de cumplir con la satisfacción de nuestros clientes. Hacer el correcto uso de los recursos, en busca de cuidar el medio ambiente y la salud de nuestros colaboradores. Cumplir con las políticas seguridad, calidad, manual de BPM. Capacitación constante a los colaboradores de la empresa. Generalidades 10 1.4.3. Objetivo general del problema Diseñar alternativas para reducir los tiempos improductivos que se generan durante los cambio de moldes en la línea termopack. 1.4.4. Objetivos específicos del problema. Realizar un análisis actual de la planta Evaluar los tiempos durante los cambios de moldes Cuantificar las causas que generan problemas. 1.5. Justificativo La línea termopack y las bodegas de planta, están operando con irregularidad, esto se debe a la falta de: herramientas, sistema de inventarios y programación de producción adecuadas. Lo cual implica desperdicio de; materiales, tiempo de producción, hora hombre, etc. Por este motivo la investigación obedece a la necesidad de realizar, mantener y mejorar métodos accesibles y estandarizados con el objetivo de reducir el desperdicio en general en las áreas mencionadas. 1.6. Delimitación de la investigación El proyecto está limitado en la sección de Termo pack, en las bodegas de la planta (producto en proceso y materiales de empaques). 1.7. Marco Teórico Se utilizara herramientas como la filosofía de las 5 S y control de inventario, que a continuación se detallan. Generalidades 11 “El método de las 5S, así denominado por la primera letra (en japonés) de cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples. Se inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de diversa índole, como empresas industriales, empresas de servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones. La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular: Denominación Español Japonés Clasificación Seiri (整理) Orden Seiton (整頓) Limpieza Seisō (清掃) Normalización Seiketsu (清潔) Mantener disciplina la Shitsuke (躾) Concepto Objetivo particular Separar Eliminar del espacio de innecesarios Situar necesarios Suprimir suciedad Señalizar anomalías Seguir mejorando trabajo lo que sea inútil Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz Mejorar el nivel de limpieza de los lugares Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden Fomentar los esfuerzos en este sentido Por otra parte, la metodología pretende: Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. Generalidades Reducir gastos de tiempo y energía. Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. Mejorar la calidad de la producción. Seguridad en el trabajo.” 12 Información: http://es.wikipedia.org/wiki/5S#Clasificaci.C3.B3n_.28seiri.29:_separar_in necesarios Otro concepto también se tomara en cuenta sobre los manejos de inventario que se detalla a continuación “Tecnica De Justo a Tiempo La presente investigación teórica tiene como objetivo brindar algunos de los conceptos necesarios que permitan la comprensión de lo que abarca la técnica de “justo a tiempo”. Esta técnica se ha considerado como una herramienta de mucha ayuda para todo tipo de empresa, ya que su filosofía está definitivamente muy orientada al mejoramiento continuo, a través de la eficiencia en cada uno de los elementos que constituyen el sistema de empresa, (proveedores, proceso productivo, personal y clientes). El Justo a Tiempo es más que una filosofía creada por los japoneses en los años 70′s en busca de la Calidad. El principio fundamental en el que se basa el Justo a Tiempo es precisamente la eliminación de todos aquellos aspectos que le involucren a la organización un desperdicio, el cual significa un costo, por lo que precisa de realizar todas aquellas actividades necesarias que permitan aprovechar todos los recursos y que a su vez permitan a las empresas alcanzar la excelencia, ser productivo y competitivo. Taiichi Ohno, el hombre que fue pionero de la implantación Justo a Tiempo en Toyota, desarrolló este concepto dada la necesidad de Generalidades 13 ener un sistema eficiente de producir pequeñas cantidades de automóviles, de diferentes modelos. El principio del Just in Time es eliminar fuentes de pérdida industrial consiguiendo la cantidad correcta de materiales brutos y produciendo la cantidad correcta de productos en el lugar correcto en el momento correcto. El propósito principal del artículo es proporcionar información sobre el Just In Time o Justo a Tiempo, ya que trata sobre el Just In Time antes de su implementación, es decir que es lo que debe hacer una empresa antes de tratar de implementar esta filosofía Industrial, la cual se basa en Producir las unidades necesarias, en las cantidades necesarias en el momento necesario con la calidad requerida”. JUST IN TIME es un acercamiento a lograr la excelencia en la reducción o eliminación del total de pérdidas (Las actividades que no agregan valor). DESARROLLO El SISTEMA DE PRODUCCIÓN JUST IN TIME En los primeros años de la década de 1980, en Occidente se descubrió el Justo a Tiempo (JAT) de los japoneses, y muchas empresas se dispusieron a utilizarlo de inmediato, para que los proveedores les hiciesen sus entregas fraccionadamente y justo a tiempo; esto es, con absoluta puntualidad; al objeto de no tener que manejar grandes volúmenes de almacén; esto es, de existencias de materias primas o componentes.” Informaciónhttp://www.mitecnologico.com/Main/TecnicaDeJustoATiempo “5.3. Tercera fase: mejorar los procesos El objetivo de las dos primeras fases es ofrecer el entorno adecuado para una puesta en práctica satisfactoria del JIT. La tercera fase se refiere a cambios físicos del proceso de fabricación que mejorarán el flujo de trabajo. Generalidades Los cambios de proceso tienen tres formas principales: Reducir el tiempo de preparación de las máquinas. Mantenimiento preventivo. Cambiar a líneas de flujo. 14 El tiempo de preparación es el tiempo que se tarda en cambiar una máquina para que pueda procesar otro tipo de producto. Para mejorar estos tiempos se utilizan herramientas como el SMED (cambio rápido de producción). Un tiempo de preparación excesivo es perjudicial por dos razones principales. En primer lugar, es un tiempo durante el cual la máquina no produce nada, de modo que los tiempos de preparación largos disminuyen el rendimiento de la máquina. En segundo lugar, cuanto más largo es, más grande tendería a ser el tamaño de lote, ya que, con un tiempo de preparación largo, no resulta económico producir lotes pequeños. Con los lotes grandes llegan los inconvenientes del alargamiento de los plazos de fabricación y aumento de los niveles de existencias. A medida que disminuyen los niveles de existencias en una aplicación JIT, las máquinas poco fiables son cada vez más problemáticas. La reducción de los stocks de seguridad significa que si una máquina sufre una avería, les faltará material a las máquinas siguientes. Para evitar que esto suceda, la aplicación. JIT deberá incluir un programa de mantenimiento preventivo para ayudar a garantizar una gran fiabilidad del proceso. Esto se puede conseguir delegando a los operarios la responsabilidad del mantenimiento rutinario. El flujo de trabajo a través del sistema de fabricación puede mejorar sustituyendo la disposición más tradicional por líneas de flujo (normalmente en forma de U). De esta forma el trabajo puede fluir Generalidades 15 rápidamente de un proceso a otro, ya que son adyacentes, reduciéndose así considerablemente los plazos de fabricación” Información : http://www.ub.edu/gidea/recursos/casseat/JIT_concepte_carac.pdf 1.8. Metodología del Trabajo Los métodos a realizar para la elaboración del trabajo son los siguientes: Recopilación de datos ya sean por entrevista o estadísticas de las áreas afectadas. Inspección visual en las áreas delimitadas Utilización de las herramientas de diagnóstico como Ishikawa, pareto. Procedimiento estadístico para registrar situación actual y en base a estos datos realizar las toma de decisiones. CAPITULO II SITUACIÓN ACTUAL 2.1. Capacidad de producción La producción se la calcula de acuerdo al ciclo y la cantidad de moldes instalados. Los ciclos varían de acuerdo, al tipo de máquina, producto que se va a realizar y cavidades instaladas. Los parámetros que se consideran son los siguientes: Máquina: Casa Nueva, Koster, Heizt, Kase, KMI, Beini Moldes: Productos Instalado. Cavidades: cantidad de moldes por máquina Mix: combinación de moldes en una máquina. Ciclos: tiempos en segundo por cada golpes Cambio : Tiempo de cambio de moldes Para determinar la capacidad de las máquinas moldeadoras se ha tomado los productos que tiene mayor kilogramo transformado como unidades producidas en el último semestre del 2010, las cuales son. Koster, con el producto de vaso de 6 oz (Grafico N° 1) Casa Nueva, con tarrina de 1 Lt. (Grafico N° 2) Heizt, con la caja T 8. (Grafico N° 3) Una vez establecido cuales son los productos que se determina para realizar de la capacidad instalada en las máquinas moldeadoras, tememos el cuadro Nº 1 donde nos dan los siguientes resultados Situación Actual 17 GRAFICO N° 1 EPS TRANSFORMADO ENERO A JUNIO 2010 KOSTER 7.000.000 12.000 11.008 PRODUCCIÓN KILOGRAMOS 6.000.000 10.000 PRODUCCIÓN UNIDADES U N I D A D E S 5.000.000 5.243.600 8.000 4.000.000 6.000 5.244 3.000.000 3.753 2.000.000 2.296.450 2.093.156 4.000 2.762 2.500 1.982 1.000.000 1.346 1.280 1.271 297.850 610.200 526.300 K I L O G R A M O S 2.000 991.000 744.000 607.000 0 0 Vaso 6 oz Vaso 8 oz Tarrina 4 Vaso 10 Tarrina 8 Vaso 12 Vaso 12 Vaso 6 oz Tarrina 8 oz. oz. oz. Rigida oz. oz. Rigido X 600 oz. Alta Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R. GRAFICO N° 2 EPS TRANSFORMADO ENERO A JUNIO CASA NUEVA 2.000.000 1.882.000 1.806.550 1.800.000 14.000 1.509.500 1.600.000 U N I D A D E S PRODUCCIÓN UNIDADES 1.696.0001.661.600 PRODUCCIÓN KILOGRAMOS 1.400.000 1.200.000 1.000.000 849.900 800.000 11.564 579.750 600.000 473.500 6.762 400.000 4.650 200.000 1.779 2.592 142.000 3.177 830 1.511 K I 10.000 L O 8.000 G R 6.000 A M 4.000 O S 12.000 2.000 576 0 0 Vaso 2,5 Vaso 4 oz. Tapa 1 - Tarrina 1 oz. 1/2 lt. Lt. Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Tarrina Tarrina 12 Vaso 4 oz. Tarrina 12 Tarrina 16 1/2 Lt. oz Alta X 600 oz oz. Situación Actual 18 GRAFICO N° 3 EPS TRANSFORMADO ENERO A JUNIO 2010 HEIZT 700.000 654660 120000 PRODUCCIÓN UNIDADES 600.000 K PRODUCCIÓN KILOS U N I D A D E S 100000 I 500.000 L 80000 O G R 60000 A M 40000 O S 400.000 300.000 110268 200.000 97600 97600 100.000 81940 20000 41070 4208 4208 6967 10055 21436 8095 19560 7139 12874 3404 12700 5840 10952 4792 0 0 Caja T-8 Base. NC Base. NC Caja T-4 Caja T-10 Hielera Divisor Hielera Divisor Caja T-25 1528 1529 T-19 425 T-13 480 Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R CUADRO N° 1 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA Descripción Sección de Transformación Número de Máquinas Estándar Unid/Hr *Kg/Hr Peso producto gr Producción Anual unidades. Producción Anual Kilogramo KOSTER 5 2.743 2 118.497.600 236.995 CASA NUEVA 5 640 7 27.648.000 193.536 HEIZT 5 180 167 7.776.000 1.298.592 PRE EXPANSORA HEIZT * 1 200 N/A N/A 1.728.000 PRE EXPANSORA HANDLE * 1 80 N/A N/A 691.200 Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Situación Actual 19 Para el cálculo de la capacidad en las máquinas de impresión solo se toma como referencia las cantidades impresa, las cuales se maneja con un mismo estándar, indiferente el tipo de medida del producto. Dándonos el cuadro Nº 2 CUADRO Nº 2 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA Descripción Sección de Impresión Número de Máquinas KASE 100 1 KASE 200 1 KMI 1 Estándar Unid/Hr Producción Anual und. 1.800 15.552.000 6.000 51.840.000 600 5.184.000 Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R 2.2. Recursos Productivos 2.2.1. Recurso Humano La empresa cuenta con el siguiente recurso humano que se detalla a continuación. Administrativo: 14 personas Producción: 57 personas Despacho y bodegas: 6 personas Ventas: 12 personas Mantenimientos: 10 personas 2.2.2. Maquinarías Las máquinas que se utilizan para la elaboración de los productos son las siguientes: Situación Actual 20 CUADRO N° 3 MAQUINARÍAS Máquinas Línea Foam Pre Expansora X Casa Nuevas X Koster X Línea Termo Línea de pack Impresión Heizt X Línea de Beini X X Kase X KMI X Laminado X Troquelado X Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R En el anexo 4 se detallan las especificaciones técnicas de cada máquina. 2.2.3. Equipos de servicio general. Para un buen funcionamiento de las máquinas en planta, la empresa cuenta con los siguientes equipos: Calderos Compresores Torres de enfriamientos Bombas de sistema de enfriamientos En el anexo 5 se detallan las cantidades y especificaciones técnicas de los equipos mencionados. 2.3. Proceso de producción. El proceso de producción comprende en tres fases básica que son las siguientes: Situación Actual 21 2.3.1. Primera fase Es la pre expansión, consiste que la materia prima es introducida en una máquina denominada pre expansor. El proceso se asienta en la expansión de la perla de poliestireno expandido, mediante la aportación de vapor de agua. De esta forma, el agente expansivo (pentano) que lleva la materia prima, permite que ésta se expansione bajando por tanto su densidad aparente. El control de la densidad se realiza mediante el control de distintos parámetros, como la temperatura y del tiempo de exposición al vapor, la densidad del material disminuye de unos 630 gr/lt a 10 - 30 gr/lt. En el proceso de preexpansión, las perlas compactas de la materia prima se convierten en perlas de plástico celular con pequeñas celdillas cerradas que contienen aire en su interior. 2.3.2. Segunda fase Se entiende como reposo intermedio y estabilización, cuando las partículas recién expandidas se enfrían, creando un vacío interior que es preciso compensar con la penetración de aire por difusión. Para ello, el material se deja reposar en silos ventilados durante un mínimo de 12 horas. De este modo las perlas alcanzan una mayor estabilidad mecánica y mejoran su capacidad de expansión, lo que resulta ventajoso para la siguiente etapa de transformación. Dependiendo de la densidad aparente del poliestireno expendido a transformar, puede someterse la materia prima preexpandida a una segunda preexpansión, o bien, directamente pasar al proceso de transformación propiamente dicho. Situación Actual 22 2.3.3. La tercera fase Consiste en la transformación de las perlas pre expandida a los productos que son: Bloqueo: La perla preexpandida entra en un bloque donde es sometida a un proceso de soldadura, que se consigue mediante el sometimiento a una aportación de vapor de agua, durante un período que varía según el tipo de densidad aparente de la pieza a obtener, proceso realizado en una autoclave, después de un proceso de estabilización sale de la máquina un bloque. Una vez que el bloque tiene un tiempo de reposo, para evacuar la humedad que obtiene debido por el contacto directo con el vapor, es sometido para su transformación final que puede ser de dos forma que son: Corte en recto, los bloques de poliestireno expandido obtenidos pueden ser cortados en planchas como último paso del proceso de fabricación para dejar el material preparado para servir al consumidor. Dicho proceso se lleva a cabo mediante la utilización de una mesa de corte en tres dimensiones en la que hay dispuesto un sistema de hilos calientes que nos permiten hacer del bloque tantas planchas como sea posible de las medidas requeridas. El tamaño final de cada plancha puede ser ajustado para satisfacer las necesidades de los clientes. Corte en formas, cuando es necesario obtener formas más complicadas, el bloque es mecanizado en pantógrafos de control numérico, que permite realizar cortes en dos dimensiones. Moldeado: El moldeado es un proceso similar al del bloque, solo que éste se realiza en una máquina en la cual hay un molde con la forma Situación Actual 23 concreta de la pieza que se va a fabricar. En este proceso el material se introduce en el molde y es soldado mediante aporte de calor. (Ver anexo 6 Diagrama de Flujo). 2.4. Registro de problemas. Para la recopilación de los datos se realizará la matriz siguiente (Cuadro N° 4): CUADRO N° 4 REGISTRO DE PROBLEMAS Problema Origen Causa Falta de Sistema Adecuado de Inventario Bodega material en proceso Bodega material de empaque Falta de herramientas Falta de capacitación del operador de montacargas Sistema Informático desactualizado. Logística no abastece de Falta de presupuesto Mal uso de herramientas No se realiza inventario periódico de las Mantenimiento herramientas. Compra de herramienta de Desorden en la bodega. No tener un sistema informático confiable material apropiado. Dpto. Cuarto de Molde Efecto Desorden de planta. Tiempo improductivo. Desorden en la mala calidad. Falta de capacitación del uso de herramienta Falta de programa de producción Dpto.de Planificación Falta de concientización de Planta la seguridad Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Falta de capacitación a la persona encargada. Desorden en los puesto de trabajo planta Tiempo Improductivo Accidente. Condiciones y actos inseguro. CAPITULO III ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 3.1. Análisis de datos e Identificación de problemas Para el análisis de los problemas, realizaremos dos grafico de causa y efecto los cuales son: Tiempo Improductivo (Grafico N° 4) Desorden en Planta (Grafico N° 5) En el análisis de los diagramas de causa y efecto se observa que hay varios denominadores en común, como son; falta de herramienta, falta de un sistema adecuado de inventario, falta de capacitación y falta de un programa adecuado de producción. Para determinar las pérdidas de tiempos, se realizó recopilación de datos (tiempos improductivos) en el lugar del proceso correspondiente del mes de Junio, teniendo en cuenta las siguientes causas: A. Inicio de Operación. B. Calibración y ajuste H. Falta de Vapor. de máquina. I. Falta de energía eléctrica. J. Temperatura de Agua. C. Cambios de Molde. K. Problema Mecánico. D. Comida. L. Problema Eléctrico. E. Falta de material pre- expandido. F. Falta de aire comprimido. G. Falta de Agua. M. Problema Neumático. N. Otros. Hidráulico – Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Materiales Mantenimiento con Planta Falta de herramienta Mano de Obra Falta de Capacitación Desorden adecuado de Producción Bodegas Tiempo Improductivo seguridad Falta de preparación De Trabajo Desactualizado Falta de Programa Desorden en el Puesto Sistema informático Uso Herramienta Falta de Capacitación Metodos Desorden en Adecuado de Inventario Falta de Sistema Análisis y Diagnóstico GRAFICO N° 4 TIEMPO IMPRODUCTIVO 25 Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Logística no abastece de Material apropiado Falta de Sistema Adecuado de Inventario Sistema Informático Desactualizado Planificación de Producción Cambio de moldes Moldes en Mal estado Falta de herramienta Recurso Humano Actualización de Sistema Informático Mantenimiento Calibración y Ajuste de Maquina Falta de Programa de producción Bodegas Falta de Capacitación Desorden en Planta Análisis y Diagnóstico GRAFICO N° 5 DESORDEN EN PLANTA (CAUSA) 26 Análisis y Diagnóstico 27 Los cuales nos dan los siguientes resultados: CUADRO N° 5 HORAS PERDIDAS TIPOS CAUSAS HE-100 HE-200 HE-300 HE-400 HE-500 A INICIO DE OPERACIONES 9,93 30,27 % 24,00 23,76% 11,74 20,49% 8,00 14,98% 8,00 7,90% B CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE MAQUINA 9,00 27,44 % 10,25 10,15% 5,80 10,12% 7,00 13,11% 23,29 22,99% C CAMBIO DE MOLDES 0,00% 37,50 37,13% 15,80 27,57% 32,40 60,67% 48,90 48,27% D COMIDA 18,29 % 3,00 2,97% 4,50 7,85% 1,00 1,87% 1,20 1,18% E FALTA DE MATERIAL PREEXPANDIDO 0,00% 2,00 1,98% 2,12 3,70% 0,00% 5,60 5,53% F FALTA DE AIRE COMPRIMIDO 0,00% 1,00 0,99% 1,00 1,75% 1,87% 1,00 0,99% G FALTA DE AGUA 0,00% H FALTA DE VAPOR I FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00% 0,00% J TEMPERATURA DE AGUA ENFRIAMIENTO 0,00% 0,00% K PROBLEMA MECÁNICO L 6,00 2,31 2,80 2,77% 0,00% 0,00% 4,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54 2,69% 0,00% 0,00% 8,00 13,96% 0,00% 2,80 0,00% 2,31 6,00 2,28% 7,16% 10,00 9,90% PROBLEMA ELÉCTRICO 0,00% 1,31 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% M PROBLEMA HIDRÁULICO NEUMÁTICO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N OTROS (POR TERMINO DE SEMANA) Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R 2,35 7,04% 0,00% 1,00 5,92% 3,21 9,79% 9,14 9,05% 4,00 6,98% 4,00 7,49% 5,00 4,94% 32,80 100,0 % 101,00 100,0% 57,30 100,0% 53,40 100,0% 101,3 0 100,0% Análisis y Diagnóstico 28 Con los datos recopilados realizamos el cuadro y grafico de Pareto. CUADRO N °6 PARETO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO TIPOS CAUSAS hora hora Acumulada % % Acumulado C CAMBIO DE MOLDES 134,60 134,60 38,92% 38,92% A INICIO DE OPERACIONES 61,67 196,27 17,83% 56,76% B CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE MAQUINA 55,34 251,61 16,00% 72,76% K PROBLEMA MECÁNICO 26,35 277,96 7,62% 80,38% N OTROS (POR TERMINO DE SEMANA) 25,35 303,31 7,33% 87,71% D COMIDA 15,70 319,01 4,54% 92,25% H FALTA DE VAPOR 10,22 329,23 2,96% 95,21% E FALTA DE MATERIAL PREEXPANDIDO 9,72 338,95 2,81% 98,02% F FALTA DE AIRE COMPRIMIDO 4,00 342,95 1,16% 99,18% J TEMPERATURA DE AGUA ENFRIAMIENTO 1,54 344,49 0,45% 99,62% L PROBLEMA ELÉCTRICO 1,31 345,80 0,38% 100,00% Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Datos tomados: Cuadro N° 5 345,80 100,00% Análisis y Diagnóstico 29 GRAFICO N° 6 PARETO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO 350 114% 300 92,25% 95,21% 100,00% 94% 98,02% 99,18% 99,62% 87,71% 250 80,38% 74% 72,76% HORAS 200 54% 56,76% 150 134,60 38,92% 34% 100 61,67 55,34 14% 50 26,35 25,35 15,70 10,22 9,72 4,00 1,54 1,31 0 -6% C A B K N D H E CAUSA POR LOS TIEMPO IMPRODUCTIVO F J L hora % Acumulado Elaborado por: Edwin Riofrío R Fuente: Plástico Tropicales Datos tomados: Cuadro N° 6 3.2. Impacto económico de problemas Para la realización de este ítem, témenos que tener en cuenta los siguientes datos: Análisis y Diagnóstico 30 CUADRO N °7 COSTOS DE TIEMPO IMPRODUCTIVO COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIEMPO IMPRODUCTIVO Costo Unitario Cantidad de máquina a cargo Total Costo Directo. Operador (hora -hombre) $ 1,94 1 $ 1,94 Materia prima EPS no procesada (kg)* $ 56,21 1 $ 56,21 Supervisor de Producción (hora -hombre): $ 3,96 20 $ 0,20 Inspector de Calidad (hora -hombre): $ 2,19 20 $ 0,11 Mecánico (hora -hombre): $ 2,09 20 $ Energía eléctrica maquina Heizt(kw/hora): $ 1,30 1 $ 1,30 Sistema de Enfriamiento (m3/hora): $ 0,43 1 $ Costo de Vapor (kg/hora): $ 0,03 1 $ 0,03 Costos Indirectos. Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Costo Total por hora 0,10 0,43 $ 60,32 * Nota: El material no procesado es de acuerdo al los estándar de 30.06 kg/hr por el costo de la materia prima de $ 1.87 por kg. Teniendo estos datos y de acuerdo al diagrama de Pareto que nos indica que el tiempo con mayor hora es el de cambio de molde, inicio de operaciones, calibración y ajuste, y problemas mecánico. Obtendremos el siguiente: Análisis y Diagnóstico 31 CUADRO N °8 IMPACTO ECONÓMICO CAUSAS hora Costo $ mes junio CAMBIO DE MOLDES 134,60 $ 8.119,00 $ 97.428,06 INICIO DE OPERACIONES 61,67 $ 3.719,90 $ 44.638,84 CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE MAQUINA 55,34 $ 3.338,08 $ 40.056,97 PROBLEMA MECÁNICO 26,35 $ 1.589,42 $ 19.073,03 Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Datos tomados: Cuadro N° 6; 7 Total $ 16.766,41 Costo $ Anual Proyectado $ 201.196,90 3.3. Diagnóstico. Durante el análisis de los problemas, tanto como los diagramas de causa y efecto se ven la relación que existe entre los tiempos improductivos (efecto) con respecto al desorden en Planta (Causa). El desorden que existe en las bodegas de planta, se debe a la desactualización del sistema informático (sub-causa), que provoca materiales de empaque que no se necesita sean requisado, además las demoras cambios de moldes (causa) debido que no cuenta con las herramientas o las apropiadas para realizar el trabajo (sub-causa). Todos estos da como resultado los tiempos improductivos, se deberá mejorar los cambios de moldes, en el mes de junio se realizó 20 cambio de molde con un tiempo programado de 80 horas, pero en la realidad se demoraron 134.6 horas teniendo como horas perdidas de 54.6 horas esto representa el 40.6 %, que equivalen $ 3.293,44 en el mes con una proyección al año de $ 39.551,34; y el 40% de los ajuste de máquina se debe durante la finalización del cambio de molde dando una pérdida de $ 1.335,23 al mes y anual $ 16.002,79. CAPITULO IV PROPUESTA 4.1. Introducción. La línea Termo Pack que está conformado por las máquinas HEIZT, presenta constante cambio de moldes, debido a la demanda del mercado, esto genera parada de máquina programada, el problema consiste en que se excede el tiempo establecido, provocando baja productividad. En el capitulo III se muestra los problemas con mayor importancia, que son desorden de planta, falta de un adecuado programa de producción y falta de herramienta o herramientas no apropiadas. Se plantea dos alternativas de solución, ambas están dirigida al alistamiento de máquinas para realizar cambio de molde, Justo a Tiempo mediante la aplicación de la técnica SMED y Software de Mantenimiento (Planeamiento Requerimiento Material o MRP), considerando como parte de solución la aplicación de las 5S como base para ambas alternativa. 4.2. Planteamiento de la alternativa. 4.2.1. Diseño de implementación de la 5 S Para ello se explicará la metodología al personal operativo de planta y se designará un equipo de facilitadores que estarán integrados por los jefes de áreas: Jefe de Planta. Jefe de mantenimiento Propuesta 33 Supervisores de Producción. 4.2.1.1. Clasificación (Seiri) En la Fase de Clasificación (Seire), para que se ejecute de manera efectiva, se realizará de manera sistemática mediante la metodología de las tarjetas Rojas (Anexo 7), de esta forma se pretende: Descongestionar los sitios de trabajo Seleccionar lo que hay en el lugar de trabajo y obtendremos como resultado o Lo que se va para la basura. o Lo que se queda para trabajar, y de este grupo se dividirá en: El material necesario que debe estar en el área de trabajo. El material que se necesita, pero no necesariamente en el lugar de trabajo. Durante este comienzo se tomara fotos para la demostración del antes y después y las cuales se van exponer al personal operativo. 4.2.1.2. Orden (Seiton) En esta fase se colocará los materiales de trabajo en un lugar idóneo, teniendo en cuenta lo siguiente: Frecuencia de uso La cantidad de materiales. Ubicación Luego, se evaluará los puntos anteriores. Propuesta 34 También se realizará rotulación de las perchas de planta y del cuarto de moldes como se ve en las imágenes IMAGEN N° 1 SITUACIÓN ACTUAL DESORDEN Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R IMAGEN N° 2 PASILLO SUCIOS Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Propuesta 35 IMAGEN N° 3 SITUACIÓN ACTUAL FALTA DE ROTULACIÓN Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R La rotulación que se realizará tendrá como información el código del producto de acuerdo al sistema informático y descripción. 4.2.1.3. Limpieza (Seiso). En esta fase nos enfocaremos a eliminar las fuentes de la suciedad y se encontrara áreas u objetos potencialmente peligrosos. Para el cumplimiento de esta actividad se designara responsable por áreas de trabajo y se lo realizará mediante el mapa de la 5 S. (VER ANEXO 8), el siguiente cuadro se observa los responsables por turno: Propuesta 36 CUADRO N° 9 DESIGNACIÓN DE ÁREA PARA SU LIMPIEZA ÁREA DE OPERACIONES Máquinas Nombre Turno Área de Limpieza Ka – 200 Alejandro Liandro. 1 A Ka – 200 Zambrano Jacinto 1 A Ka – 200 Pincay Johnny 2 A Ka – 200 Sterling Palma Carlos 2 A Ka – 200 Muñiz Esteban. 3 A Ka – 200 Landi Naula Walter Vidal 3 A Koster - Casa Nueva. Ramos Peliza Flavio 1 B Koster - Casa Nueva. Holger Villegas 2 B Koster - Casa Nueva. Pilay Briones Luis 3 B Ka – 100 Chavez Edy. 1 C Ka – 100 Parraga Hilmer. 2 C Koster - Casa Nueva. Jacinto Aguirre 1 D Koster - Casa Nueva. Cuesta Navarrete Hector 2 D Koster - Casa Nueva. Leon Peñaherrera Jonathan 3 D Koster - Casa Nueva. Haro Victor. 1 E Koster - Casa Nueva. Alava Triviño Francisco 2 E Koster - Casa Nueva. Rosado Camacho John Carlos 3 E Koster - Casa Nueva. Gómez Mendoza Alex 1 F Koster - Casa Nueva. Ramos León Gustavo 2 F Koster - Casa Nueva. Lavayen Edinson 3 F Trab. Reempaque Bohorquez Molina Mario 1 G Propuesta Trab. Reempaque Romo Reyes Lenín 1 G Heitz. Martínez Pin Vicente 1 G Heitz. Pincay Tumbaco Nazareth 2 G Heitz. Ordeñana Macías Walter 3 G Heitz. Morán Arguello Rolando 1 H Heitz. Vásquez Meregildo Oscar 2 H Heitz. Pontón Taipe Alberto 3 H Heitz. Alvarado Juan. 1 I Heitz. Piguave Victor 2 I Heitz. Pérez Burgos Alonso 3 I KMI Moreno Amador Carlos 1 J KMI Aviles Jimmy 1 J KMI Villafuerte Celio. 1 J KMI Tomala Claudio. 2 J KMI Gonzales Carlos 2 J KMI Garzòn Trejo Pablo 2 J 37 Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R. 4.2.1.4. Estandarización (Seiketsu). En esta fase se documentará el diseño de las 3 S primeras teniendo en cuenta la situación actual (ANEXO 9), de esta forma también se realizará las respectivas correcciones (ANEXO 10). Para los artículos que demande mayor tiempo para su re ubicación, se lo documentara en el ANEXO 11 para luego ser ordenado. Propuesta 38 4.2.1.5. Disciplina (Shitsuke) Para mantener la disciplina, es necesario cuantificar los resultados, y se lo realizara en la “Ficha de Valorización 5S” (Cuadro N° 11), de ellos se obtendrá los resultados y su interpretación es la siguiente: CUADRO N° 10 CUANTIFICACIÓN DE LAS 5S Rango Interpretación Muy Mala 0 hasta 0,19 Mala 0,2 hasta 0,49 Aceptable 0,5 hasta 0,69 Bueno 0,7 hasta 0,99 Muy Bueno Y 1 Fuente: www.ceroaverias.com Elaborado por: Edwin Riofrío R Alternativa de Solución “A” 4.2.2 4.2.2.1. Característica de la alternativa de solución “A” El diseño de esta alternativa consiste en el desarrollo de la técnica SMED, el cual indica que hay dos categorías: Tareas internas, también denominada “Operación de cambio con máquina parada” (OMP). Tareas externa, “Operación de cambio con máquina funcionado” (OMF). En el cuadro 12 se identificara las tareas internas y externas que presenta durante en un cambio de molde. Propuesta CUADRO N° 11 DOCUMENTO DE MEJORAS Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R 39 Propuesta 40 CUADRO 12 TAREAS INTERNAS (OMP) Y EXTERNAS (OMF) INDENTIFICACIÓN DE OMP - OMF Elemento de la Operación Tiempo de apertura de los moldes Aflojar los pernos del marco del lado movil Bajar y retirar los molde del lado movil Desconeción de manguera de alimentación y de arie de los inyectores Sacar inyectores del lado fijo Aflojar los pernos del marco de molde del lado fijo Bajar moldes del lado del lado fijo Cambio de topes de los moldes Revision de moldes a subir Revisión de posición de moldes Colocar los moldes en el lado fijo Ajusta los pernos en el lado fijo se ajusta los inyectores en el lado fijo se conectas manguera de alimentación y de aire Coloca los moldes en el lado movil Ajustar los pernos en el lado movil Se cierra molde y ajusta topes de retroceso de Expulsore Se ajusta Topes de salida de los Expulsor Se ajusta topes de seguridad con respecto al micro Ingresa parametro de Producción Se revisa calidad de producto (Ajuste de Maquina) Correccion de daño en la máquina Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R. Categorias Tareas interna Tareas externa OMP OMF X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Propuesta 41 4.2.2.2. Etapas del SMED Identificada las tareas internas como externas, realizaremos las etapas que se presenta en el cambio de moldes que son: DIAGRAMA N° 7 ETAPA DEL SMED Fuente: www.bomconsulting.net Elaborado por: B.O.M Consulting Group Preparación, ajuste post proceso (antes de la parada), comprobación de materiales y herramientas; en esta etapa nos aseguraremos que estén preparados todos los elementos para ejecutar el cambio de molde. Los moldes estén listos para su montaje al pie de la máquina una vez que termine el lote de producción, tener las herramientas adecuadas unos de los recurso que requiere este diseño es la compra de herramientas. (ver anexo 12 y 13). Montaje y desmontaje (máquina parada); en este proceso incluye retirada del molde y colocara el siguiente para su operación, en el cuadro 13 se identifica las siguientes operaciones de esta etapa. Propuesta 42 CUADRO N° 13 OPERACIONES DE MÁQUINA PARADA Tiempo de apertura de los moldes Aflojar los pernos del marco del lado movil Bajar y retirar los molde del lado movil Desconeción de manguera de alimentación y de arie de los inyectores Sacar inyectores del lado fijo Aflojar los pernos del marco de molde del lado fijo Bajar moldes del lado del lado fijo Cambio de topes de los moldes Revision de moldes a subir Revisión de posición de moldes Colocar los moldes en el lado fijo Ajusta los pernos en el lado fijo se ajusta los inyectores en el lado fijo se conectas manguera de alimentación y de aire Coloca los moldes en el lado movil Ajustar los pernos en el lado movil Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 12 Centrar, dimensionar y fijar otras condiciones (tiempo de ajuste); esta incluye aquí las medidas y calibración necesaria para realizar una operación de producción las cuales están en el cuadro N° 14 CUADRO N° 14 OPERACIONES DE MÁQUINA FUNCIONANDO Se cierra molde y ajusta topes de retroceso de Expulsore Se ajusta Topes de salida de los Expulsor Se ajusta topes de seguridad con respecto al micro Ingresa parametro de Producción Se revisa calidad de producto (Ajuste de Maquina) Fuente: Plásticos Tropicales. Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 12 Prueba y ajuste (después de la parada); tras realizar la primera pieza de prueba se realizaran los ajustes pertinentes, para que se realice con Propuesta 43 mayor precisión esta alternativa solución requiere capacitación interna sobre parámetro y ajustes. (Anexo 14). 4.2.2.3. Aplicación del SMED La reducción de tiempo se la realiza estudiando el ciclo de cambio de molde la cual se la ha dividido en dos fase: Fase 1; identificación, análisis y descomposición de los cuales dan como resultado el siguiente cuadro N° 15. CUADRO N° 15 TOMA DE TIEMPOS DURANTE EL CAMBIO DE MOLDE FORMULARIO DE OBSERVACIONES DE TIEMPOS Proceso Paso A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U Montaje de Caja T-8 Categoria Elemento de la Operación OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP / OMF OMF Tiempo de apertura de los moldes Aflogar los pernos del marco del lado movil Bajar y retirar los molde del lado movil Desconecion de manguera de alimentación y de arie de los inyectores Sacar inyectores del lado fijo Aflogar los pernos del marco de molde del lado fijo Bajar moldes del lado del lado fijo Cambio de topes de los moldes Revision de moldes a subir Revisión de posición de moldes Colocar los moldes en el lado fijo Ajusta los pernos en el lado fijo se ajusta los inyectores en el lado fijo se conectas manguera de alimentación y de aire Coloca los moldes en el lado movil Ajustar los pernos en el lado movil Se cierra molde y ajusta topes de retroceso de Expulsore Se ajusta Topes de salida de los Expulsor Se ajusta topes de seguridad con respecto al micro Ingresa parametro de Producción Se revisa calidad de producto (Ajuste de Maquina) Correccion de daño en la máquina Fuente: Plásticos Tropicales. Elaborado por: Edwin Riofrío R. Maquina: HE - 300 Tiempo Cantida (seg) 1 30 32 50 4 70 92 5 20 70 32 50 4 70 64 20 4 10 4 10 4 30 32 50 20 70 92 5 4 30 32 50 1 240 2 240 1 30 1 300 30 150 1 7200 Tiempo total seg. Total 30 1600 280 460 1400 1600 280 1280 40 40 120 1600 1400 460 120 1600 240 480 30 300 4500 7200 25060 Tiempo en Tiempo minuto en hr 0,50 0,01 26,67 0,44 4,67 0,08 7,67 0,13 23,33 0,39 26,67 0,44 4,67 0,08 21,33 0,36 0,67 0,01 0,67 0,01 2,00 0,03 26,67 0,44 23,33 0,39 7,67 0,13 2,00 0,03 26,67 0,44 4,00 0,07 8,00 0,13 0,50 0,01 5,00 0,08 75,00 1,25 120,00 2,00 417,67 6,96 Propuesta 44 Con los siguientes datos realizaremos el análisis y obtendremos el cuadro N° 16, que es la situación actual: CUADRO N° 16 PARETO DE CAMBIO DE MOLDE Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 15 Propuesta 45 Como se observa en el cuadro N° 16, los pasos U, T, F, B, O y L representa el 72,2 % de la pérdida de tiempo, y de acuerdo con este dato obtendremos el diagrama de Pareto actual. (grafico N° 8) GRAFICO N° 8 PARETO DE TIEMPO DE CAMBIO DE MOLDE Pareto de Tiempo de Cambio de Molde 8 120% 7 100% 6 88,5% 92,3% 80% 83,4% 5 HORAS 90,4% 98,5% 99,0% 99,4% 99,6% 99,8% 99,9% 100,0% 96,4% 97,5% 95,3% 94,1% 77,8% 72,2% 4 65,8% 60% 59,5% 53,1% 3 2 46,7% 40% 2,00 28,7% 1,25 20% 1 0,44 0,44 0,44 0,44 0,39 0,39 0,36 0,13 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0% U T F B O L M E H Q N D S Elemento de la Operacion G C P Ñ K Hora J I R A % Acumulada Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 16 Fase 2; reducción de tiempos internos y externo, para lo cual aplicando la alternativa solución “A” obtendremos el cuadro N° 17, que muestra la reducción de tiempo en los pasos U, T, mediante la capacitación interna y externa y los paso F, B, O y L mediante la compra de herramientas como la pistola neumática para realizar los cambios de molde de una manera rápida, con estos nos da como resultado el 38.89 % de incidencia. Propuesta 46 CUADRO N° 17 PARETO DE ALTERNATIVA “A” Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 16 Con la información del cuadro N° 17 formaremos el nuevo diagrama de Pareto a la alternativa solución “A” (Grafico N° 9) Propuesta 47 GRAFICO N° 9 PARETO MEJORA APLICANDO ALTERNATIVA “A” Pareto de Tiempo de Cambio de Molde 4 3 3 75,8% 78,6% 81,4% 84,2% 87,0% 89,6% 92,1% 94,6% 96,7% 97,7% 120% 98,8% 99,1% 99,5% 99,7%100,0% 100% 80% 71,7% HORAS 67,7% 2 63,5% 55,6% 2 60% 44,3% 40% 32,0% 1 19,8% 1 20% 0,63 0,39 0,39 0,36 0,25 0,13 0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0% T M E H U Q N D F B O L S G C P CAUSA POR LOS TIEMPO IMPRODUCTIVO Ñ K Hora J I R A % Acumulada Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 17 Las características y mejoras de la Alternativa “A” es: CUADRO N° 18 MEJORAS DE LA ALTERNATIVA “A” Justo a tiempo Características Mejoras Atacar los problema fundamentados El tiempo de Cambio de moldes y ajuste Eliminar los Desperdicios Eficiencia de máquina; utilización de materia prima, mano de obra; calidad de producto. Buscar la Simplicidad Flujo de materiales y realizarlo mediante un control simple Diseñar sistema para identificar los problemas Utilización adecuada de recursos Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Propuesta 48 4.2.3. Alternativa Solución “B” La implementación de un Software Mantenimiento (MPR), enfocado para un mantenimiento preventivo y correctivo (Anexo 16). Los recursos que necesita la alternativa son: Digitador de Mantenimiento Software de Mantenimiento (MPR). El software está destinado para facilitar: Organización del mantenimiento de las máquinas, moldes y equipos. Planeamiento y control del mantenimiento correctivo y preventivo. Controlar los gastos de materiales y repuestos. La persona encargada de registrar el mantenimiento es responsable del cumplimiento de las “Ordenes de trabajo” (ANEXO 15) que emite cada vez que se realice una actividad de arreglo de máquina y preparación de cambio de molde. El sistema informático se incorpora al sistema de planificación y producción. El diseño de implementación del software de mantenimiento está alimentado con la información que se recopila en la “ficha de valorización de 5S” (Cuadro Nº 11), donde obtendremos información para arreglos de fugas agua, aceite y grasa causado por un daño en la máquina, esto servirá para la realización del mantenimientos preventivo. El jefe de mantenimiento coordinará de acuerdo a las necesidades de producción los arreglos de fugas por daños que se encuentre en la Propuesta 49 máquina que se la pueden ingresar durante los cambio de molde o durante un fin de semana. Para estimar los resultados de la alternativa solución “B” se tomó como comparación los resultados del Cuadro N° 16. En el Cuadro N° 19 se obtiene como resultado que los tiempos U, T, F, B, O y L; representa un 58,2% del acumulado, esto significa una reducción de la pérdida de tiempo. CUADRO N° 19 PARETO DE ALTERNATIVA “B” Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 16 Mediante los resultados del Cuadro N° 19 obtendremos el siguiente grafico de Pareto Alternativo Solución “B” (Grafico N° 10): Propuesta 50 GRAFICO N° 10 PARETO MEJORADO APLICANDO ALTERNATIVA “B” Pareto de Tiempo de Cambio de Molde 5 4 4 78,3% 3 81,5% 84,7% 87,8% 89,9% 95,8%97,4% 91,9%93,8% 120% 98,2%99,0%99,3%99,6%99,8%100,0% 100% 80% HORAS 69,5% 3 59,9% 60% 50,4% 2 41,6% 2 40% 32,9% 24,1% 1 15,4% 20% 1 0,63 0,36 0,36 0,36 0,36 0,39 0,39 0,36 0,13 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0% T F B O L M E H Q N D U S G C P Ñ CAUSA POR LOS TIEMPO IMPRODUCTIVO K Hora J I R A % Acumulada Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 19 Las características y mejoras de la Alternativa “B” son: CUADRO N° 20 MEJORAS DE LA ALTERNATIVA “B” Software de Mantenimiento (MRP) Características Trabaja con Programación maestra Mejoras En el control de tiempo de cambio de molde y ajuste. Se enfoca en el producto y todos los materiales La utilización de los elementos para realizar los para realizarlo cambios de molde y material de empaque. Registro de Problema Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Mejora los tiempo de arranque de máquina debido al arreglo de la máquina Propuesta 4.3. 51 Evaluación y análisis de costo por cada alternativa. 4.3.1. Costo del Diseño implementación 5S Los costos para la aplicación del proceso 5S, está representado en la compra de accesorios de limpieza y formulario de registro, la cual se realizara con un abastecimiento mensual como lo indica el cuadro N° 21. El material requerido tiene como base, la cantidad de área de limpieza que son 9 (como lo indica el mapa 5S del Anexo 8), la información recopilada servirá para los planes de mantenimiento preventivo. CUADRO N° 21 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 5S Costo de Diseño 5S Cantidad 54 396 45 528 108 108 36 Und. Medida und. Funda und. galon und. und. und. Descripción Escobas Waipe Recojedor Alcoho Industrial Guante de lana Guante de Caucho Formulario de Registro Total Costo Unitario $ 2,00 $ 2,46 $ 1,40 $ 5,01 $ 1,00 $ 1,60 $ 3,00 $ 16,47 Sub Total $ 108,00 $ 974,16 $ 63,00 $ 2.647,44 $ 108,00 $ 172,80 $ 108,00 $ 4.181,40 Elabora por: Edwin Riofrío R. En el cuadro N° 22 se muestra la cantidad necesaria por mes para la aplicación de esta etapa. Escobas Waipe Recojedor Alcoho Industrial Guante de lana Guante de Caucho Formulario de registro Cantidad Total Item Costo Total Descripción Und. Medida und. Funda und. galon und. und. und. 9 9 9 9 9 9 54 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 9 9 9 9 9 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 528 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 116 98 107 107 107 98 116 98 107 107 107 107 1275 $ 364,80 $ 334,20 $ 352,20 $ 346,80 $ 352,20 $ 334,20 $ 364,80 $ 334,20 $ 352,20 $ 346,80 $ 352,20 $ 346,80 $ 4.181,40 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 Total Propuesta CUADRO N° 22 CANTIDAD DE MATERIAL A UTILIZAR DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 5 S Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos Tomados: Cuadro N° 21 52 Propuesta 53 4.3.2. Costo de Alternativa “A” El costo de la alternativa “A” corresponde a la compra de las herramientas las cuales se la realizara mediante un plan de abastecimiento mensual durante un lapso de 2 meses, en el primer mes se comprará las herramientas para realizar los cambio de molde en una forma rápida y el segundo mes se realizará la comprar de herramienta para agilitar la reparación de los daños en la máquinas. Los cursos de capacitación externa se lo efectuaran en Monte piedra con una duración de 3 semanas, la capacitación interna se dará en horas de sobretiempo al 50 % (Anexo 14), el cual llevara un registro de asistencia y también de evaluación. Y el costo de implementación 5 “S”. A continuación se detallan los costos: CUADRO N° 23 COSTO DE ALTERNATIVA “A” Item Cantidad Und. Medible Descripción 1 1 Compras Compras de Herramientas $ 2 3 Curso Curso de capacitacion Duración 45 horas $ 3 1 Curso Capacitación Interna Duracion 16 $ 4 1 Proyecto Diseño Implentación 5S $ 4.181,4 $ 4.181,4 Total $ 8.470,4 $ 14.070,4 Fuente: Ferretería León; Hivimar S.A. Costo Unitario Sub Total 992,6 $ 992,6 2.800,0 $ 8.400,0 496,3 $ 496,3 Elaborado por: Edwin Riofrío R. 4.3.3. Costo de Alternativa “B” La alternativa “B” tiene el costo representativo en la adquisición del Software de Mantenimiento (MRP), que consiste en la compra de la licencia del programa para 4 usuarios, incluida la capacitación del personal que realizará la tarea de ingreso al programa informático (Cuadro N° 24). En la actualidad el departamento de mantenimiento Propuesta 54 cuenta con una computadora e inmueble por esto no es necesario la compra del mismo. En el costo de persona que cumple la función de asistente para mantenimiento está incluido el salario más beneficio de ley, por un año. Y el costo de implementación 5 “S”. A continuación se detallan los costos (Cuadro N° 25). CUADRO N° 24 COSTO DEL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO Item Cantidad Costo Unitario Und. Medible Descripción Sub Total $ 2.000,0 $ 2.000,0 1 1 und. VALOR DEL PROGRAMA (Incluye una licencia cliente 2 3 und. Una licencias clientes $ 200,0 $ 600,0 3 12 horas Doce horas de capacitación $ 30,0 $ 360,0 horas Sesvicio de acompañamiento durante el proceso de implemantación $ 10,0 $ 2.400,0 4 240 IVA TOTAÑ Fuente: Sinfoec S.A. Elaborado por: Edwin Riofrío R. $ 643,2 $ 6.003,2 CUADRO N° 25 COSTO DE ALTERNATIVA “B” Costo Sub Total Unitario Item Cantidad Und. Medible 1 1 und. 2 1 Persona Digitador de Mantenimiento $ 3 12 Suministro Material de oficina $ 4 1 Proyecto Elaborado por: Edwin Riofrío R. Descripción Software $ 6.003,2 $ 6.003,2 mantenimiento (MPR) 450,0 $ 5.400,0 8,0 $ 96,0 Diseño Implentación 5S $ 4.181,4 $ 4.181,4 Total $ 10.642,6 $ 15.680,6 Propuesta 55 4.4. Selección de Alternativa conveniente Tanto la Alternativa “A” como “B” son independientes aunque tengan un mismo campo de acción como es la reducción de tiempo improductivo en la parada de cambio de moldes. Desde el punto de vista técnico las dos son factibles, y también hay una tercera alternativa que sería la “C” la cual consiste en la combinación de las dos. 4.5. Factibilidad de la propuesta. La alternativa “A” y “B” no requiere una gran inversión para su implementación, su recuperación es a un mediano plazo, de esta forma la productividad se incrementará con los mismos tiempos de trabajo programado. Con la alternativa “A” se mejora los tiempos de cambios de moldes los cual dará como resultado: Mejorar el control de sobre tiempo los fines de semana (Anexo 18). Control del proceso mediante el conocimiento de parámetro (Anexo 17). Mejora el uso de los recursos de servicio general. (Anexo 19) Con la alternativa “B” se obtendrá una mejor organización y planeación para realzar el mantenimiento correctivo y preventivo, ayudando de esta forma que tengan mayor vida útil las máquinas y equipos. 4.6. Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo. Para el análisis de la incidencia de las alternativas se realizó el cuadro N° 26, teniendo como resultado Propuesta 56 CUADRO N° 26 CUADRO COMPARATIVO. % Acumulada incidencia de acuerdo Pareto Reducion incidenca % Acumulada de Tiempo Improductivo % de tiempo recuperado de la Situación Actual Situacion Actual 72,23% 0,00% 0,00% Mejoras de Alternativa "A" 38,89% 33,33% 46,15% Mejoras de Alternativa "B" 52,43% 19,80% 27,41% Elaborado por: Edwin Riofrío R. Fuente: Cuadro N° 16, 17, 19 Como se había redactado en el capítulo III en el diagnóstico, se planteó que solo en cumplir la programación de cambio de molde se recuperaría el 40.6% del tiempo total improductivo, en la alternativa “A” se recupera un 46.15%, tomando en cuenta el impacto económico (Cuadro N° 8), tendremos una recuperación por cambio de moldes y ajuste de máquina $ 5.287,49 al mes con una proyección de $ 63.449,89 anual. Para la alternativa “B” con una recuperación de tiempo de 27,41% se obtendrá el valor de $ 3.140,83 mensual y una proyección anula de $ 37.689,99 anual. CAPITULO V EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 5.1. Plan de inversión y financiamiento. El costo fijo y operacional de la inversión de la alternativa “A” y “B” deberá estar aprobada por la gerencia General, luego se determinara un calendario de trabajo para su ejecución. 5.1.1. Inversión Fija Alternativa “A”.- Como se puede apreciar en el cuadro N° 27 la inversión del costo fijo será la compra de las herramientas, y para el reposición de parte o herramienta (por llave allen, destornilladores, extractores, etc.) se la estima en un 20% al año (ver cuadro N° 28). CUADRO N° 27 COSTO FIJO DE ALTERNATIVA “A” Item 1 Cantidad Und. Medible Descripción Costo Unitario Sub Total 1 Compras Compras de Herramientas $ 992,6 $ 992,6 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 23 CUADRO N° 28 COSTO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ALTERNATIVA “A” Item 1 Cantidad Mantenimiento Descripción Costo Unitario Sub Total 1 20% Compras de Herramientas $ 992,6 $ 198,5 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 23,27 Alternativa “B”.- El Software de mantenimiento será el costo fijo de la alternativa “B”(ver Cuadro N° 29), la depreciación se lo realiza mediante el Evaluación Económica Y Financiera 58 impuesto a la renta de software que tiene un costo total de $ 720,38 y se lo divide para un tiempo de tres años (Cuadro N° 30). CUADRO N° 29 COSTO FIJO DE ALTERNATIVA “B” Costo Unitario Item Cantidad Und. Medible Descripción 1 1 und. Software mantenimiento (MPR) Sub Total $ 6.003,2 $ 6.003,2 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 25 CUADRO N° 30 DEPRECIACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN FIJA ALTERNATIVA “B” Descripción Depreciancion Software mantenimiento (MPR) 3 Año 1 $ 240,13 Año 2 $ 240,13 Año 3 $ 240,13 Total $ 720,38 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 25,29 5.1.2. Costo de Operación El costo de operación que se utiliza para implementación de la alternativa “A” consiste en los cursos de los mecánicos y el programa de la realización de las 5 S. (Cuadro N° 31) CUADRO N° 31 COSTO OPERACIÓN DE ALTERNATIVA “A” Item Cantidad Und. Medible 1 3 Curso 2 1 Curso 3 1 Proyecto Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 23 Descripción Curso de capacitacion Duración 45 horas Capacitación Interna Duracion 16 Diseño Implentación 5S Total Costo Unitario $ $ $ $ Sub Total 2.800,0 $ 8.400,0 496,3 $ 496,3 4.181,4 $ 4.181,4 7.477,7 $ 13.077,7 Y los costos que se consideran para en la alternativa “B” es el salario de digitador de mantenimiento, material de oficina y diseño de implementación 5S como los indica el cuadro N° 32. Evaluación Económica Y Financiera 59 CUADRO N° 32 COSTO DE OPERACIÓN DE ALTERNATIVA “B” Item Cantidad Und. Medible 2 1 Persona 3 4 12 1 Suministro Proyecto Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 25 5.2. Costo Unitario Descripción Digitador de Mantenimiento Material de oficina Diseño Implentación 5S Total $ Sub Total 450,0 $ 5.400,0 $ 8,0 $ 96,0 $ 4.181,4 $ 4.181,4 $ 4.639,4 $ 9.677,4 Plan de Inversión La empresa cuenta con los recursos necesarios para la implementación de la alternativa “A” y “B” tiene un calendario establecido para la “A” el cuadro N° 33 y la “B” el cuadro N° 34. 5.2.1. Análisis de Beneficio/Costo de las Propuestas Para esté análisis se debe tener en cuenta, los costo que representa la inversión, fijo como operacional; y el beneficio que se obtendrá con el diseño de implementación, tanto para la alternativa “A” como la “B”, estos proyectos se la realizarán bajo un criterio de mejora de 3 años para su comparación, teniendo en cuanta que los cambios de molde al mes son de aproximadamente 20 y con una pérdida de $ 16.766,41 al mes, con una proyección anual de $ 201.196,90 como lo indica el cuadro N° 8. 5.2.1.1. Alternativa “A” La proyección de incremento de producción es de 33,3% con que esto equivale a un ingreso de $ 67.064,74 al año. (Ver el Cuadro N° 35). Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos Tomados: Cuadro N° 23 Costo Total Diseño Implentación 5S Capacitación Interna Duracion 16 Curso de capacitacion Duración 45 horas Compras de Herramientas Descripción $ 496,32 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 496,32 $ 8.400,00 $ $ 3.164,80 $ 1.399,05 $ 3.152,20 $ 607,47 $ 3.152,20 $ 334,20 $ 364,80 $ 334,20 $ 352,20 $ 346,80 $ 352,20 $ 346,80 $ 13.906,92 Proyecto $ 364,80 $ 334,20 $ 352,20 $ 346,80 $ 352,20 $ 334,20 $ 364,80 $ 334,20 $ 352,20 $ 346,80 $ 352,20 $ 346,80 $ 4.181,40 Curso Curso $ 2.800,00 $ 829,20 $ 260,67 Compras $ 568,53 Total Und. nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 Medible Evaluación Económica Y Financiera 60 CUADRO N° 33 CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA “A” Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos Tomados: Cuadro N° 25 Diseño Implentación 5S Costo Total Material de oficina Digitador de Mantenimiento Software mantenimiento (MPR) Descripción $ 5.960,00 $ $ 6.782,80 $ 792,20 $ 810,20 $ 804,80 $ 810,20 $ 792,20 $ 822,80 $ 792,20 $ 810,20 $ 804,80 $ 810,20 $ 804,80 $ 15.637,40 Proyecto $ 364,80 $ 334,20 $ 352,20 $ 346,80 $ 352,20 $ 334,20 $ 364,80 $ 334,20 $ 352,20 $ 346,80 $ 352,20 $ 346,80 $ 4.181,40 Suministro $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 96,00 Persona $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 5.400,00 und. $ 5.960,00 Und. Medible nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 Total Evaluación Económica Y Financiera 61 CUADRO N° 34 CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA “B” Evaluación Económica Y Financiera 62 CUADRO N° 35 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN ALTERNATIVA “A” 0 Incremento de producción 1 27,8% $ 55.887,28 2 33,33% $ 67.064,74 3 33,33% $ 67.064,74 Año Ingreso $ por Aumento de la Capacidad de produccion Perdida $ 201.196,90 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 8, 26 Durante el primer año la implementación tendremos el incremento de producción de 27,8% con un acumulado anual de $ 55.887,28 llegando al ingreso mensual máxima de $ 5.588,73 (Cuadro N° 36), por máquina de $ 1.117,75; y por concepto de aumento de horas para la capacidad de producción serán de 1.152,7 horas. CUADRO N° 36 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN EN EL PRIMER AÑO DE ALTERNATIVA “A” Mes Incremento de producción Perdida Anual Ene. 0,0% $ Feb. 1,4% $ 2.794,36 57,6 Mar 1,4% $ 2.794,36 57,6 Abr $ Ingreso $ por Aumento de la Capacidad de produccion Aumento de Capacidad de producción en horas mensual 201.196,90 - 0,00 2,8% $ 5.588,73 115,3 May 2,8% $ 5.588,73 115,3 Jun 2,8% $ 5.588,73 115,3 Jul 2,8% $ 5.588,73 115,3 Ago 2,8% $ 5.588,73 115,3 Sep 2,8% $ 5.588,73 115,3 Oct 2,8% $ 5.588,73 115,3 Nov 2,8% $ 5.588,73 115,3 2,8% $ 5.588,73 115,3 27,8% $ 55.887,28 Dic Total Año 1 Ahorro de horas Anules de Alternativa Solución "A" 1152,7 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 8, 35 Para mantener los resultados, es necesario los costos de la alternativa “A”, las cuales consiste en el diseño 5S y mantenimiento y reposición de Evaluación Económica Y Financiera 63 las herramientas, con estos datos obtendremos el siguiente fugo de efectivo por año (Cuadro N° 37) CUADRO N° 37 FLUJO DE EFECTIVO POR AÑO ALTERNATIVA “A” Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Incremento producción cuantificado $ 0 Costo anual de Alternativa "A" $ 55.887,28 $ 67.064,74 $ 67.064,74 14.070,37 $ 4.181,40 $ 4.181,40 $ 4.181,40 $ 198,53 $ 198,53 $ 198,53 $ 1.526,27 $ 226,00 $ 49.981,08 $ 62.458,81 $ 62.684,81 $ (14.070,37) $ 51.507,35 $ 62.684,81 $ 62.684,81 -14070,3697 35.910,71 $ 98.369,51 $ 161.054,32 $ costo de mantenimiento y reposición 0 Pago de Interese por prestamo Flujo de efectivo Prestamo Bancario -14070,3697 Flujo de efectivo Acumulado $ Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 17, 22, 27, 35 Una vez determinado el costo y beneficio (incremento de producción) de la alternativa “A” realizaremos el cálculo del VAN (Valor Actual Neto) con inversión bancaria que tiene un interés de 15.19% y el VAN con inversión propia y obtendremos el siguiente cuadro N° 38 CUADRO N° 38 VAN DE LA ALTERNATIVA “A” Interes VAN (Inverción Bancario) VAN (Inverción propia) Año 1 Año 2 Año 3 Total 15,19% $ 43.390,12 $ 47.072,16 $ 41.012,66 $ 131.474,94 0,00% $ 46.817,23 $ 57.994,68 $ 57.994,68 $ 162.806,59 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 37 Teniendo los valores del VAN se determinara la Relación Beneficio – Costo por año ya para la propuesta préstamo bancario o inversión propia (Cuadro N° 39), donde se aplicara la siguiente fórmula: Relación Beneficio – Costo = VAN = Inversión inicial Evaluación Económica Y Financiera 64 CUADRO N° 39 BENEFICIO – COSTO DE ALTERNATIVA “A” Año 1 Relación Beneficio - Costo (inv. Bancaria.) Relación Beneficio - Costo (inv. Propia) Año 2 Año 3 Promedio $ 9,25 $ 10,04 $ 8,74 $ 9,34 $ 9,98 $ 12,37 $ 12,37 $ 11,57 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 37,38 El índice Beneficio – Costo indica para la inversión bancaria por cada dólar invertida obtendremos $8,34 y para la inversión propia el resultado será de $10,57 y esto representa ingreso para la compañía. 5.2.1.2. Alternativa “B” De la misma forma (como se analizo la alternativa anterior) primero determinaremos el incremento, que nos da como resultado un ingreso máximo por año de $39.837,26 (Cuadro N° 40) CUADRO N° 40 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO DE ALTERNATIVA “B” Año Incremento de producción 0 Perdida Ingreso $ por Aumento de la Capacidad de produccion $ 201.196,90 1 16,5% $ 33.197,71 2 19,80% $ 39.837,26 3 19,80% $ 39.837,26 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 8, 26 Durante el primer año la implementación tendremos el incremento de producción de 16,5% con un acumulado anual de $ 33.197,71 llegando al ingreso mensual máxima de $ 3.319,77 (Cuadro N° 41), por máquina de $663,95; y por concepto de aumento de horas para la capacidad de producción serán de 684,69 horas. Evaluación Económica Y Financiera 65 CUADRO N° 41 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN EN EL PRIMER AÑO DE ALTERNATIVA “B” Incremento de producción Mes Perdida Ingreso $ por Aumento de la Aumento de Capacidad de Capacidad de produccion producción mensual $ 201.196,90 Ene. 0,0% $ - 0,00 Feb. 0,8% $ 1.659,89 34,23 Mar Abr 0,8% 1,7% $ $ 1.659,89 3.319,77 34,23 68,47 May 1,7% $ 3.319,77 68,47 Jun 1,7% $ 3.319,77 68,47 Jul 1,7% $ 3.319,77 68,47 Ago 1,7% $ 3.319,77 68,47 Sep 1,7% $ 3.319,77 68,47 Oct $ 3.319,77 68,47 Nov 1,7% 1,7% $ 3.319,77 68,47 Dic 1,7% $ 3.319,77 68,47 Total Año 1 16,5% $ 33.197,71 Ahorro de horas Anules de Alternativa Solución "B" 684,69 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 8, 40 Los costo de la Alternativa “B” son el programa 5S y la depreciación de software, con estos datos obtendremos el siguiente fugo de efectivo por año (Cuadro N° 42) CUADRO N° 42 FLUJO DE EFECTIVO POR AÑO ALTERNATIVA “B” Descripción Año 0 Año 1 Año 3 Incremento producción cuantificado $ $ - Costo anual de Alternativa "B" $ 15.680,60 $ 9.677,40 $ 9.677,40 $ 9.677,40 Depresiación Software $ - 238,40 $ 238,40 $ 238,40 Flujo de efectivo $ (15.680,60) $ 23.281,91 $ 29.921,45 $ 29.921,45 Acumulado $ (15.680,60) $ 7.601,31 $ 37.522,76 $ 67.444,21 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 17, 21, 31, 42 $ Año 2 $ 33.197,71 $ 39.837,26 $ 39.837,26 Evaluación Económica Y Financiera 66 Ahora determinaremos el costo y beneficio de la alternativa “B”, realizamos el cálculo de VAN con inversión bancaria que tiene el interés de 15.19% y el VAN con capital propio, tendremos el siguiente cuadro (Cuadro N° 43) CUADRO N° 43 VAN DE LA ALTERNATIVA “B” Interes VAN (Inverción Bancario) VAN (Inverción propia) Año 1 Año 2 Año 3 Total 15,19% $ 20.211,75 $ 22.550,34 $ 19.576,65 $ 62.338,74 0,00% $ 18.055,04 $ 24.694,58 $ 24.694,58 $ 67.444,21 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 38 Con los valores del VAN se determinara la Relación Beneficio – Costo por año ya para la propuesta préstamo bancario o inversión propia (Cuadro N° 44). CUADRO N° 44 BENEFICIO – COSTO DE LA ALTERNATIVA “B” Año 1 Relación Beneficio - Costo (inv. Bancaria.) Relación Beneficio - Costo (inv. Propia) Año 2 Año 3 Promedio $ 3,87 $ 4,31 $ 3,75 $ 3,98 $ 3,45 $ 4,72 $ 4,72 $ 4,30 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 42,43 El índice Beneficio – Costo indica para la inversión bancaria por cada dólar invertida obtendremos $2,98 y para la inversión propia el resultado será de $3,30 y esto representa ingreso para la compañía. 5.2.2. Tiempo de recuperación de Capital. 5.2.2.1. Alternativa “A” El cálculo de recuperación de la inversión se utiliza la siguiente fórmula: P = F (1 + i) = n Evaluación Económica Y Financiera 67 Donde: P= Valor presente a invertir ( $ 13.997,72) F= Valor a obtener durante el primer año ($ 55.887,28) I = Tasa de interés n = Número de Periodo Cuando n = 1 P(1 + i)n F= $ 13.997,72 (1+i) = $55.887,28 Donde i = 2,99 Para obtener el interés mensual se divide para 12 y obtendremos I m = (2,99 / 12 meses) X 100 I m = 24,97% Luego se calcula el valor mensual de Fm, dividiendo F para 12 meses: Fm = $ 55.88,28 / 12 meses = $ 4.657,27 Una vez calculado el valor Fm, y ahora aplicamos la primera formula y nos da como resultado que el mes de julio 2011 se recupera la inversión con un ingreso de $ 14.809,13 debido que la inversión es de $ 14.070,37 como muestra el cuadro N° 45 CUADRO N° 45 TIEMPO DE RECUPERACIÓN ALTERNATIVA “A” mes Inversión $ 14.070,37 Cuota Mensual Fm Interes (1 + i) n Valor Total P Acumulado ene-11 $ 4.657,27 1,25 $ 3.732,79 $ 3.732,79 feb-11 $ 4.657,27 1,56 $ 2.991,82 $ 6.724,61 ma r-11 $ 4.657,27 1,94 $ 2.397,94 $ 9.122,55 a br-11 $ 4.657,27 2,42 $ 1.921,94 $ 11.044,48 ma y-11 $ 4.657,27 3,02 $ 1.540,43 $ 12.584,91 jun-11 $ 4.657,27 3,77 $ 1.234,65 $ 13.819,56 jul -11 $ 4.657,27 4,71 $ 989,57 $ 14.809,13 a go-11 $ 4.657,27 5,87 $ 793,13 $ 15.602,26 s ep-11 $ 4.657,27 7,33 $ 635,69 $ 16.237,96 oct-11 $ 4.657,27 9,14 $ 509,51 $ 16.747,46 nov-11 $ 4.657,27 11,40 $ 408,37 $ 17.155,83 di c-11 $ 4.657,27 14,23 $ 327,31 $ 17.483,14 Total $ 55.887,28 Cuadro N° Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 37 Evaluación Económica Y Financiera 68 5.2.2.2. Alternativa “B” El cálculo de recuperación de la inversión se utiliza la siguiente fórmula: F P= = (1 + i)n Donde: P= Valor presente a invertir ( $ 21.677,40) F= Valor a obtener durante el primer año ($ 36.846,66) I = Tasa de interés n = Número de Periodo F= P(1 + i)n Cuando n = 1 $ 21.677,40 (1+i) = $ 36.846.66 Donde i = 0,6997726 Para obtener el interés mensual se divide para 12 y obtendremos I m = (0,69977261 / 12 meses) X 100 I m = 5.83% Luego se calcula el valor mensual de Fm, dividiendo F para 12 meses: Fm = $ 36.846,66 / 12 meses = $ 3.070,55 Una vez calculado el valor Fm, y ahora aplicamos la primera formula y nos da como resultado que el mes de septiembre 2011 se recupera la inversión con un ingreso de $ 15.680,60 debido que la inversión es de $ 16.379,16 como muestra el cuadro N° 46 Evaluación Económica Y Financiera 69 CUADRO N° 46 TIEMPO DE RECUPERACIÓN ALTERNATIVA “B” mes Inversión 15680,6048 Cuota Fm Interes (1 + i)n Valor Total Acumulado P ene-11 $ 2.766,48 1,09 $ 2.530,87 $ 2.530,87 feb-11 $ 2.766,48 1,19 $ 2.315,33 $ 4.846,20 ma r-11 $ 2.766,48 1,31 $ 2.118,14 $ 6.964,34 a br-11 $ 2.766,48 1,43 $ 1.937,75 $ 8.902,09 ma y-11 $ 2.766,48 1,56 $ 1.772,72 $ 10.674,81 jun-11 $ 2.766,48 1,71 $ 1.621,75 $ 12.296,56 jul -11 $ 2.766,48 1,86 $ 1.483,63 $ 13.780,20 a go-11 $ 2.766,48 2,04 $ 1.357,28 $ 15.137,47 s ep-11 $ 2.766,48 2,23 $ 1.241,69 $ 16.379,16 oct-11 $ 2.766,48 2,44 $ 1.135,94 $ 17.515,10 nov-11 $ 2.766,48 2,66 $ 1.039,20 $ 18.554,29 di c-11 $ 2.766,48 2,91 $ 950,69 $ 19.504,99 Total $ 33.197,71 Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 42 CAPITULO VI PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA. 6.1. Selección y programación de las actividades para la implementación El diseño de la alternativa solución de la “A” y “B” está contemplado la compra de herramientas y software, y la capacitación del personal. 6.2. Cronograma de Implementación. A continuación tendremos el cronograma de las alternativas “A” (Grafico N° 11) y “B” (Grafico N° 12), donde se determina y organiza la secuencia y actividades durante el proyecto, y la estimación de los tiempos de trabajos y actividades paralelas y las consecutivas. Programación para Puesta en Marcha GRAFICO N° 11 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA “A” Elaborado por: Edwin Riofrío R. 71 Programación para Puesta en Marcha GRAFICO N° 12 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA “B” Elaborado por: Edwin Riofrío R. 72 CAPITULO VII 7.1. Conclusiones En el análisis del área de producción medido durante el mes de Junio, se obtuvo como resultado que la empresa tiene un tiempo de 345.8 horas no productivas, causado por el cambio de molde, inicio de operación y ajuste de máquina, las cuales son concurrente a diario, es debido a la falta de aplicación de mantenimiento y cuidados de los equipos. Los constantes cambios de moldes se deben realizar para satisfacer la demanda del cliente, esto compromete que en el área de operación se debe realizar y ajustarse el cambio de molde en el menor tiempo posible, por ello es necesario optimizar y mejorar los métodos de trabajo para minimizar las paradas de máquinas al tiempo estándar que es 4 hora. 7.2. Recomendaciones Con el mejoramiento del método para cambios de moldes, los mecánicos tendrán más tiempo disponible para el control de los parámetros de producción, y por ende, aumento en la productividad siendo eficaces y eficiente. El objetivo de ambas alternativas es el de controlar y disminuir el desperdicio de, tiempo, materia y recurso humano, por eso es recomendable aplicara las dos alternativa teniendo un costo de $ $ 25.569,6 Para obtener un resultado permanente se debe hacer conciencia al personal sobre los resultados mensuales con el fin de realizadas y metas cumplidas. y los beneficio, mediante reuniones incentivar e informar sobre las mejoras GLOSARIO DE TÉRMINOS Terma pack.- termino que se utiliza para los empaques que tienen característica térmicas o aislante de temperatura Fiabilidad.- es la probabilidad de que un dispositivo realice adecuadamente su función prevista a lo largo del tiempo, cuando opera en el entorno para el que ha sido diseñado. Koster.- marca de una máquina de transformación de procedencia americana. Poliestireno.- Material plástico que se obtiene por polimerización del estireno, muy utilizada industrialmente para la fabricación de lentes o aislante térmico. Pentano.- gas que permite que se expanda las perlas de poliestireno. Hidrocarburo saturado formado de cinco átomos de carbono, soluble en el agua, que se utiliza como disolvente. Anexo 76 ANEXO 1 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA Anexo 77 ANEXO 2 PRODUCTOS LÍNEA FOAM KOSTER - CASA NUEVA PRODUCTO CONSUMO MASIVO Tapa 1 - 1/2 lt. LINEA DE IMPRESIÓN KASE KMI PRODUCTO CONSUMO MASIVO Tarrina 1 Lt. Caja T - 71 Tapa 12 - 32 oz. Tarrina 1/2 Lt. Caja T-10 Tapa 8 -16 - 24 oz Tarrina 12 oz Caja T-21 Tapa 8 oz Tarrina 12 oz Alta Caja T-25 Tarrina 1 Lt. Tarrina 16 oz. Caja T-4 Tarrina 1/2 Lt. Tarrina 24 oz. CAJA T-65 Tarrina 12 oz Tarrina 4 oz. CAJA T-8 Tarrina 12 oz Alta Tarrina 8 oz Hielera T-13 Tarrina 16 oz. Tarrina 8 oz. Alta Hielera T-13 Azul Tarrina 24 oz. Vaso 10 oz. Hielera T-13 Roja Tarrina 4 oz. Vaso 12 oz. Hielera T-13 S/R Tarrina 8 oz Vaso 16 oz. Hielera T-13 Verde Tarrina 8 oz Ancha Vaso 2,5 oz. Hielera T-13 Verde Tarrina 8 oz. Alta Vaso 32 oz. Hielera T-19 Vaso 1 oz. Vaso 4 oz. Hielera T-19 Azul Vaso 10 oz. Vaso 6 oz Hielera T-19 Roja Vaso 12 oz. Vaso 8 oz Hielera T-19 S/R Vaso 16 oz. Hielera T-19 Verde Vaso 2,5 oz. HIELERA T-40 C/R Vaso 32 oz. HIELERA T-40 S/R Vaso 4 oz. Vaso 6 oz Vaso 8 oz Anexo 78 PRODUCTOS LÍNEA TERMOPACK HEITZ PRODUCTO SEMI TERMINADO PRODUCTO DIV. INDUSTRIAL Base NR 1449 Cobertor NR 1115 ALMASIG 210 Esfera # 7 Base NR 1450 Cobertor NR 1430 ALMASIG 253 Esfera # 8 Base NR 1573 Cobertor NR 1906 ALMASIG 338 Hielera T-13 Base NR 1574 Divisor 425 ALMASIG 338 VERDE Hielera T-13 Azul Base NR 1757 Divisor 480 Caja T - 166 Hielera T-13 Roja Base NR 2148 Esq. NC 0233 Caja T - 71 Hielera T-13 S/R Base. NC 1368 Esq. NC 0605 Caja T-10 Hielera T-13 Verde Base. NC 1369 Esq. NC 0606 Caja T-21 Hielera T-13 Verde Base. NC 1528 Esq. NC 0906 Caja T-25 Hielera T-19 Base. NC 1529 Esq. NC 0907 Caja T-4 Hielera T-19 Azul Base. NR 1573 NR 2321 CAJA T-65 Hielera T-19 Roja Base. NR 1574 NR 2372 CAJA T-8 Hielera T-19 S/R Env. Térmico 1 Lt. Hielera T-19 Verde Env. Térmico 1/2 Lt. HIELERA T-40 C/R Esfera # 10 HIELERA T-40 S/R Esfera # 12 Tanque Cava 115 Esfera # 17 Tanque Timbo Esfera # 4 Tapa NR 1756 Esfera # 5 TAPA TIMBO T -60 Base. NR 1967 Base. NR 1968 CANASTILLA CAVA 11,5 LT Cobertor NR 0118 Perfil Frontal Derecho NR 280/350 Perfil Frontal Izquierdo NR 280/350 Perfil Posterior Derecho NR 280/350 Perfil Posterior Izquierdo NR 280/350 Pieza NC 1095 Esfera # 6 Anexo 79 PRODUCTOS LÍNEA DE BLOQUE BEINI PRODUCTO LAMINAS PRODUCTO EMBALAJE Y COMPONENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS 1000X1000X10 1360X960X10 BASE FIBRO ACERO NC 1095 1000X1000X20 140X100X20 BASE FRONTAL COC NC 1210 1000X1000X5 1980X530X330 BASE RADIO MP3 NC 1211 1000X1100X30 R 2000X1000X10 BASE TV 14" NC 1259 1000X20X10 2000X1000X10 R CILINDRO EPS D. 13 NC 1435 1000X270X20 2000X1000X100 ESQ DER COC 24 FIBR ACE NC 2166 1000X400X20 2000X1000X15 ESQ DER COC 30 FBR NC 2167 1000X500X10 2000X1000X20 ESQ DER DVD EPS D 13 NC 2168 1000X500X20 2000X1000X20 R ESQ DER LCD MUNDO DIGITA NR 0085 1000X50X30 2000X1000X25 ESQ IZQ COC 24 FIBR ACE NR 0127 1000X50X35 2000X1000X30 ESQ IZQ COC 30 FBR NR 0140 1075X300X20 2000X1000X40 ESQ IZQ DVD EPS D 13 NR 0148 1075X370X20 2000X1000X50 ESQ IZQ LCD MUNDO DIGITAL NR 0160 1200X600X20 2000X1000X50 R ESQ. DER. TELEV 14 NR 0257 3000X1000X15 2000X1000X60 ESQ. IZQ. TELEV 14 NR 0411 3000X1000X20 350X350X10 NR 1705 NR 1970 3000X1000X30 360X270X20 NR 1819 NR 1975 3000X1000X55 390X310X20 NR 1864 NR 1976 320X230X20 400X400X17 NR 1874 NR 1977 330X300X20 400X400X170 NR 1928 NR 2062 345X425X25 430X330X15 NR 1945 NR 2082 490X320X20 475X275X10 NR 1968 NR 2125 NR 1969 Anexo 80 PRODUCTOS LÍNEA DE BLOQUE BEINI PRODUCTO LAMINAS PRODUCTO EMBALAJE Y COMPONENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS 1220X430X20 2000X1000X70 ESQ. LCD. DIGGIO DER NR 0526 NR 2126 1230X320X20 2000X1000X80 ESQ. LCD. DIGGIO IZQ NR 0582 NR 2166 1230X530X20 2000X500X20 ESQUINERO DER 14" NR 1039 NR 2259 1355X165X20 210X295X10 ESQUINERO IZQ 14" NR 1128 NR 2268 1355X165X50 210X295X20 ESQUINERO LCD DER NR 1593 NR 2269 1356X230X20 250X140X20 ESQUINERO LCD IZQ NR 1699 NR 2351 1356X360X20 250X14X20 FRONTAL TELEV 14 NR 1700 NR 2564 500X500X10 500X500X20 FRONTAL TV 14" NR 1701 NR 3107 625X395X25 625X425X25 NC 0582 NR 1702 POSTERIOR TV 14" 700X500X10 940X170X20 NC 0802 NR 1703 SOPORTE FIBRO ACERO NC 1053 NR 1704 TAPA RADIO MP3 940X538X10 Anexo 81 ANEXO 3 ORGANIGRAMA DE PLASTRO Koster Koster Koster Koster Koster Casa Nueva Casa Nueva Casa Nueva Casa Nueva Casa Nueva Gable Kase Kase Heizt Heizt Heizt Heizt Heizt KO-100 KO-200 KO-300 KO-400 KO-500 CN-100 CN-200 CN-300 CN-400 CN-500 GA-100 KA-100 KA-200 HE-100 HE-200 HE-300 HE-400 HE-500 KSTYU100B HVD800-1 Pre Expansora Handle Pre Expansora Heizt PE-200 KM450 HS906 HF906 HZ1309 HF960 HZ1512 K200 K100 D450 M10 M6EX M6EX M6EX M6 310-A3 310 310 310 310 Modelo PE-100 KMI-100 Máquina Codigo Alemana U.S.A U.S.A Alemana Alemana Alemana Alemana Alemana U.S.A U.S.A Alemana U.S.A Panameña Panameña Panameña Panameña Alemana Alemana Alemana Alemana Alemana Origen 2000 1986 2000 2009 2006 2004 2000 2000 2004 1991 1991 2009 1998 1998 1998 1998 2006 1991 1991 1991 1991 25 20 15 40 40 60 40 70 30 25 50 60 60 60 60 55 40 40 40 40 40 50 30 225 225 300 225 400 N/A N/A N/A 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 Año de Cunsomo de Consumo de Fabricación Aire vapor 220 410 220 220 220 220 220 220 410 410 410 110 110 110 110 110 410 410 410 410 410 Volt 2 0,6 11 36 36 46 36 60 11 11 16 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5 5 5 5 5 Amp 0,73 0,41 4,02 13,15 13,15 16,81 13,15 21,92 7,49 7,49 10,89 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 KW-H Anexo 82 ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÁQUINA DE TRANSFORMACIÓN Anexo 83 ANEXO 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE SERVICIO GENERAL Anexo 84 ANEXO 6 DIAGRAMA DE FLUJO Elaboración de producto derivado EPS Pre Expansión del Poliestireno Materia prima en la recamara de Expansión Densidad del material Densidad dentro del Rango NO Aumento de tiempo de vapor SI Secado de la humedad en lecho fluido Almacenamient o en silo de maduración Proceso de Maduración por 12 horas Proceso de Transformación Maquina de Moldeado Producto final Moldeado Tipo de Transformación Bloque Maquina Bloqueadora Cortes en Forma Cortes Recto Producto Final Anexo 85 ANEXO 7 TARJE ROJA Anexo 86 A F C B D E G H I J K ANEXO 8 MAPA 5 S Anexo 87 ANEXO 9 DOCUMENTACIÓN DE SITUACIÓN INICIAL Met.Cin.S-002 PROYECTO 3S Fecha de la toma fotográfica: Octubre 15 del 2010 Lidere 5 S: Jefe de Planta / Supervisor de Planta Descripción De La Situación Actual 3S Ubicación (mapa 5S) Objetivo Clasificación G Separa producto terminado del proceso y material que no vale Orden G Colocar los productos en lugar respectivo Limpieza G Desechar producto defectuoso y recoger material derramado en el piso Observaciones El área “G” comprende de acuerdo al mapa de la 5S donde se encuentra ubicada la máquina HE-400 y se observa un extintor bloqueado. Anexo 88 ANEXO 10 DOCUMENTACIÓN DE MEJORAS Met.Cin.S-003 PROYECTO 3S ACCIÓN A CORRECTIVA Fecha de la toma fotográfica: Lidere 5 S: Jefe de Planta / Supervisores Ubicación (mapa 5S): G Acción que se realizo: Clasifico / Ordeno / Limpio QUE Clasifico Ordeno Limpio QUIEN Operador / Operador Montacargas Operador / Operador Montacargas Operador CUANDO Inmediatamente Inmediatamente Inmediatamente Anexo 89 ANEXO 11 DOCUMENTACIÓN DE MEJORAS Anexo 90 ANEXO 12 DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Anexo 91 Anexo 92 Anexo 93 ANEXO 13 REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS Anexo 94 ANEXO 14 CAPACITACIÓN INTERNA PARA LOS MECÁNICOS Anexo 95 ANEXO 15 REQUERIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO MANT. 001 ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Area:__Termo Pack________ Fecha:____Octubre 15 del 2010 Máquina: ___HE-300____ Turno: Primero Descripción del Trabajo: cambio de molde y arreglo de fuga de aire en el sistema de llenado del silo. Hora inicial Hora Final Observaciones Mecánico Encargado: Material y Accesorio Requerido para Arreglo Código Jefe de Mantenimiento Descripción Digitado de Mantenimiento Mecánico Anexo 96 ANEXO 16 SOFTWARE MANTENIMIENTO Anexo 97 Anexo 98 Anexo 99 Anexo 100 Anexo 101 Anexo 102 Descripción de los Parametro 25 1 0,9 Llenado silo Tardanza llenad silo Subida presion llenado silo PSE Manteni presion llenado silo maxi seg. seg. seg. Bar Bar Bar Bar Bar Bar seg. seg. seg. seg. 2 Resoplado seg. 1 6 6 6 0,8 0,8 0,8 0,8 Rociado vapor Vapor diagonal 1 Vapor diagonal 2 Autoclave Punto operación vapor diagonal Movil Punto operación vapor diagonal Fijo Presión autoclave lado fijo Presión autoclave lado movil Sistema de Vaporización 5 Llenado seg. 0,2 2 max 0,4 0,4 0,4 0,4 3 3 3 0,5 0,05 0,4 1 15 0,5 1,5 0,5 min Valores Presoplado Sistema de Llenado del Silo y molde Und. De medicion valvula purga no cierra bien valvula purga no cierra bien valvula purga no cierra bien valvula purga no cierra bien valvula purga no cierra bien valvula purga no cierra bien valvula purga no cierra bien valvula purga no cierra bien Causa 1 no rregula las valvula de control no rregula las valvula de control n/a Bomba de vacio no trabaja daño el la valvula 3/2 daño el la valvula 3/2 daño el la valvula 3/2 Causa 1 valvula que activa el ingreso de vapor no trabaja bien valvula que activa el ingreso de vapor no trabaja bien valvula que activa el ingreso de vapor no trabaja bien valvula que activa el ingreso de vapor no trabaja bien valvula que activa el ingreso de vapor no trabaja bien valvula que activa el ingreso de vapor no trabaja bien valvula que activa el ingreso de vapor no trabaja bien valvula que activa el ingreso de vapor no trabaja bien Causa 2 n/a tuberia de alimentación con fuga manguera de inyector dañada manguera de inyector dañada manguera de inyector dañada Causa 2 Causa 3 Causa 3 Posible causas que no perminte trabajara bajo parametro estandar CONTROL DE PARAMETRO DE MÁQUINA Anexo 103 ANEXO 17 CONTROL DE PARÁMETRO DE MÁQUINA 4 2 2 Agua enfriamiento movil Purg agu enfr fjo Purg agu enfr movil Estabilización seg. seg. seg. seg. 2 2 0,3 0,3 0,3 Tiemp contr desmol 2 Tiem esper abris stop Punto operación presión expulsión fijo Punto operación presión expulsión movil Presión expulsión (fijo) Presión expulsión (movil) seg. seg. Bar Bar Bar Bar 0,3 2 Tiemp contr desmol 1 seg. Sistema de Expulción 4 Agua enfriamiento fija seg. 120 1 tardansa agu enfria seg. Sistema de Enfriamiento n/a Causa 2 Valvula de mando no trabaja bien Valvula de mando no trabaja bien Valvula de mando no trabaja bien Causa 1 0,15 Valvula de mando no trabaja bien 0,15 Valvula de mando no trabaja bien 0,15 Valvula de mando no trabaja bien Falta de perno en el marco Falta de perno en el marco Falta de perno en el marco Falta de perno en el marco Falta de perno en el marco Falta de perno en el marco Falta de perno en el marco Causa 2 Bomba de vacio no trabaja bien tanque de agua de 28 falta de presión valvula de ingreso no funciona tanque de agua de 55 falta de presión valvula de ingreso no funciona tanque de agua de 55 falta de presión valvula de ingreso no funciona tanque de agua de 55 falta de presión valvula de ingreso no funciona tanque de agua de 55 falta de presión n/a 0,15 Valvula de mando no trabaja bien 1 1 1 24 1 1 1,5 1,5 1 Causa 1 Falta de estabilización Falta de estabilización Falta de estabilización Falta de estabilización Falta de estabilización Falta de estabilización Falta de estabilización Causa 3 fuga de vacio, sistema abierto Causa 3 Anexo 104 Anexo 105 ANEXO 18 Sobretiempo Ahorrado con la Alternativa “A” Sobretiempo de Matenimiento Horas Propuesta de la alternativa ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 Promedio de Semestre del 2010 Costo de Sobretiempo 120 hr $ 250,80 224 hr 120 hr 230 hr 200 hr 230 hr 216 hr 203 hr $ $ $ $ $ $ $ 468,16 250,80 480,70 418,00 480,70 451,44 424,97 Ahorro Acumulado Ahorro $ $ $ $ $ $ 217,36 229,90 167,20 229,90 200,64 $ $ $ $ $ $ 217,36 217,36 229,90 397,10 397,10 430,54 $ $ 345,8 hr 159,6 hr 207 $ 450 $ 1,30 $ Elaborado por: Edwin Riofrío R. Fuente : Cuadro N° 8,9,22 69 $ 149 $ 4 $ $ 3.361 - Mejora de Recurso Anual 280 $ - Mejora de Recurso Mensual 9 $ 0,03 Costo de Vapor (kg/hora): 0,43 $ Sistema de Enfriamiento (m3/hora): La empresa se ahorra la cantidad de $ 3361 solo en la recuperación de tiempo improductivo. Costo de la situacion Actual por horas perdidas Costo de la alternativa Solución "A" por horas recuperadas $ Energía eléctrica maquina Costo de Servicio Heizt(kw/hora): General Recurso de Servicio General de la Planta Anexo 106 ANEXO 19 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE SERVICIO GENERAL EN LA ALTERNATIVA “A” BIBLIOGRAFÍA Técnica de Justo a Tiempo http://www.mitecnologico.com/Main/TecnicaDeJustoATiempo Cinco S http://es.wikipedia.org/wiki/5S#Clasificaci.C3.B3n_.28seiri.29:_separar_innecesar ios SMED significado Información : http://www.ub.edu/gidea/recursos/casseat/JIT_concepte_carac.pdf Administración de Operaciones (Tercera Edición).- Roger G. Schroeder