LA REHABILITACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE HORMIGÓN Y SU CONTRIBUCIÓN A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Sánchez Rodríguez, Fernando1, Vera González, Juan A.2 Ruiz Cabrera, Fernando3 y Teodoro Figueroa Estrada3 1Facultad de Construcciones, Universidad Central de Las Villas, Cuba, ([email protected]) 2Grupo Empresarial del Ministerio de la Construcción, Villa Clara, Cuba, ([email protected]) 3Empresa de hormigón de Villa Clara, Cuba ([email protected]) Palabras claves: producción de hormigón, impactos ambientales, control de calidad. RESUMEN En el trabajo se exponen las experiencias de la rehabilitación de una planta productora de hormigón y lo que ha significado desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente. Se analizan las condiciones previas a la rehabilitación, en las que se destacaban las deficientes condiciones de producción, la baja eficiencia y calidad de los hormigones, así como las afectaciones al medio. Luego del diagnóstico y la toma de medidas, se logran resultados muy superiores desde el punto de vista de la calidad del producto, la reducción de costos y la no ocurrencia de impactos negativos al medio ambiente. En la actualidad esta es la planta productora de hormigón con mejores indicadores de eficiencia en Cuba. INTRODUCCIÓN La gran mayoría de las actividades productivas que realiza el hombre provocan impactos negativos al medio ambiente. Dentro de ellas las relacionadas con la construcción son particularmente ofensivas y en su mayoría con daños irreversibles. Desde el propio emplazamiento de las obras se produce impacto al medio. La construcción es altamente consumidora de materiales vírgenes. Algunos patrones de la modernidad han llevado a la sustitución de materiales tradicionales como la tierra y la piedra por otros como el hormigón y el acero, que son grandes consumidores de energía y altos emisores de contaminantes1, sobre todo por la gran cantidad de desperdicios que generan. En Cuba, país en vías de desarrollo y con muy limitados recursos energéticos, los procesos que consumen gran cantidad de energía y que también pueden impactar negativamente al medio, como es la producción de hormigón, son particularmente monitorizados y fiscalizados por diversos organismos, con el objetivo de mantener los niveles de producción sobre bases técnicas, económicas y ambientales satisfactorias. La producción de hormigón en plantas en el país crece cada año y con ella el consumo de cemento como principal materia prima. Los indicadores actuales de kg / cm2 de resistencia por kg de cemento se sitúan alrededor de 0.8. Conseguir estos indicadores y tratar de mejorarlos es una de las prioridades del Ministerio de la Construcción y sus dependencias. La planta productora de hormigón que se analiza en este trabajo es hoy la que tiene los mejores indicadores del país con relación al consumo de cemento por kg de resistencia, lográndose resultados superiores al de 1.0 kg /cm2 de resistencia media por cada kg de cemento consumido en mas del 50 % de sus producciones Pero también es en extremo respetuosa con el medio ambiente, pues actualmente cuenta con un Diagnóstico Ambiental que arroja resultados positivos. Estos resultados se han logrado después de una rehabilitación total que ha reconvertido su producción y fue realizada entre los años 2000 y 2001. En los últimos años antes de esa fecha, la situación de la planta era en extremo negativa, tanto por los deficientes índices de producción como por los impactos negativos al medio. En este trabajo se expone una síntesis de la rehabilitación, destacando las medidas para disminuir los índices consumo de la producción, elevar la calidad y minimizar o disminuir los impactos negativos al medio. DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA ANTES DE LA REHABILITACIÓN La planta está ubicada en la provincia de Villa Clara, en el centro de la isla y su fecha de fabricación es de 1952, aunque su puesta en explotación en ese sitio es en 1960. Ocupa un área de 18 000 m2. 1 Datos del Worldwatch Institute 2 Es del modelo “Blutter” que realiza las dosificaciones por peso, con entrega del hormigón para camión mezclador y su capacidad de producción era de 400 m3 por jornada de 8 horas. Antes de la rehabilitación los resultados productivos y medioambientales de la planta eran muy cuestionados. El análisis de los indicadores de producción y eficiencia mostraban la tendencia casi generalizada de las caídas en las resistencias, altos consumo de cemento, entre otros problemas. (tabla 1) Rbk Rbm CEMENTO ARENA PIEDRA GRAVILLA LOTE PROY. OBTENIDA (kg) (kg) (kg) (kg) (Mpa) (Mpa) 1-01 305 742 2-01 290 874 3-01 290 4-01 1025 ST REND. (kg/cm2/ kg de cemento) 17.5 20.8 8.8 0.68 986 17.5 19.0 5.0 0.65 883 990 17.5 22..0 6.4 0.75 320 859 969 20.0 22.7 5.6 0..71 5-01 415 691 913 25.0 30.0 3.9 0..72 6-01 380 842 950 25.0 29.5 4.1 0..78 7-01 450 805 9088 30.0 31.9 4.8 0..71 Tabla 1. Indicadores de eficiencia y calidad del hormigón, año 2001 La tabla 1 muestra que de siete lotes confeccionados en el 2001, cinco (1, 2, 3, 4 y 7), no cumplen con la resistencia establecida por el proyecto. Solamente uno (el 5), cumple con la desviación típica de 4,0 Mpa establecida para este tipo de planta, lo que demuestra la poca uniformidad que existía en la producción del hormigón. Al analizar el rendimiento del cemento se puede ver que solo dos lotes (3 y 6) tienen rendimientos superiores a 0.75 Kg/cm2 de resistencia por Kg de cemento consumido, que es el valor aceptado por el Ministerio de la Construcción (Micons), en el país. Todo esto se debía fundamentalmente, a desviaciones muy grandes, el uso de áridos no adecuados y no usar aditivos químicos idóneos. Otro aspecto negativo era la inconformidad manifiesta del cliente con el producto recibido, tanto por las caídas de resistencias que se generaban, las demoras en servir el hormigón en las 3 obras, así como su falta de laborabilidad en muchos casos. Todo esto era provocado la inexistencia de un sistema de aseguramiento de la calidad, por el deficiente parque de equipos, las condiciones físicas de las instalaciones complementarias y un bajo nivel de atención a los trabajadores. Deficiente parque de equipos Desde el punto de vista de la protección e higiene del trabajo se detectaban los siguientes aspectos: Caos en la circulación interna tanto de vehículos como de personas. Falta de señalización de lugares peligrosos o de potencial riesgo. Deficiente estado técnico del equipamiento. Falta de protección en las partes móviles. Desde el punto de vista ecológico las últimas inspecciones que se realizaron a la planta antes de su rehabilitación señalaban varias violaciones de la normativa vigente e impactos al medio como los siguientes: Emisiones de polvo a la atmósfera por encima de los patrones permisibles. Niveles de ruido por encima del umbral permisible. Fugas en instalaciones de agua y permanente desperdicio de ella. Los residuales de la planta se evacuaban a lugares no apropiados para su recepción 4 Altos desperdicio de agua y contaminación de los suelos LA REHABILITACIÓN El proceso de rehabilitación y reconversión de la planta perseguía los siguientes objetivos: 1. Modernizar el proceso productivo 2. Implantar un sistema de control de la calidad 3. Mejorar los indicadores de producción 4. Disminuir o minimizar los impactos negativos al medio ambiente 1.- Respecto a la modernización del proceso productivo Se realizaron las siguientes actividades: En cuanto a la mecanización: Montaje de cilindros neumáticos para abrir y cerrar las compuertas de áridos y cemento de los lugares de almacenamiento tecnológicos al sistema de pesaje Reparación de vibradores Reparación de válvulas de descarga de los materiales hacia los camiones hormigonera En cuanto a la automatización: Instalación de pesas en los silos Colocación de electro válvulas para abrir y cerrar las compuertas a distancia. Colocación de equipos para la automatización de la dosificación. Se instaló el programa DOSAT-HO4 que permite, desde una consola de mando, enviar la información a la planta dosificadora. Colocación de un equipo para el control del agua de amasado. 5 2.- Implantar un sistema de control de la calidad El sistema de control y aseguramiento de la calidad se estableció para todo el flujo de producción. Desde el arribo de la materia prima a la planta hasta la entrega en obra del producto, existe un seguimiento y evaluación de los parámetros de calidad establecidos, lo que hasta el momento ha arrojado significativos resultados. (Figura 1) NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN Solicitud de elaboración del producto Inspección visual y toma de muestras para el laboratorio Recepción de la materia prima Se suben los materiales para el área de dosificación Se comprueba la humedad de la arena y temperatura del cemento Inspección visual del camión hormigonera Se toma muestra del hormigón Elaboración del hormigón Se carga el camión hormigonera Se expide la declaración del suministrador. Se comprueba el asentamiento y se realiza ensayo de masa volumétrica Facturación y transporte a obra Resultado del servicio Figura 1. Esquema del flujo de producción en que se indican las principales fases del aseguramiento y control de la calidad 6 3.- Mejorar los indicadores de producción Para mejorar los índices de producción y la calidad del producto final se tomaron medidas respecto a las materias primas y otros aspectos, como fueron: Elegir áridos que permitieran la confección de un hormigón resistente, durable y con buenos rendimientos del cemento (se sustituyó la arena natural de la mina “Sergio Soto” por la arena artificial de la cantera “Mariano Pérez”) Se rectificaron, actualizaron y se corrigen de forma activa las dosificaciones existentes con un estudio que permitió obtener el mínimo consumo de cemento. Se eligió el aditivo idóneo que garantizara mayor calidad del producto en función de las características de la planta y los materiales que se están utilizando. Se eliminó la adición del agua en obras ya que con el aditivo se garantiza mayor tiempo de laborabilidad en la colocación del hormigón. Se implantó un sistema de gestión de la calidad basado en las NC ISO-9000 –2001 Se automatizó la Planta para disminuir los por cientos de error en el pesaje. 4.-Disminuir o minimizar los impactos negativos al medio ambiente Desde el punto de vista del medio ambiente, el diagnóstico realizado a la planta en 20032 arroja resultados muy positivos en los aspectos que antes de la reconversión fueron evaluados como de impacto negativo al medio. Se acometieron varias tareas destinadas al mejoramiento de la situación Ambiental como fueron: Construcción de órganos de tratamiento para los residuales líquidos. Canalización de estos residuales al colector del alcantarillado. Ordenamiento de las áreas de almacenes. Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Siembra de árboles y mejoramiento de las áreas verdes. Montaje de un sistema para humedecer los áridos previos al mezclado de los mismos. Ordenamiento en el manejo y disposición de los desechos sólidos, gran parte de los cuales son utilizados en obras de la construcción como material de relleno. Mejoras en el proceso de llenado con hormigón de los camiones que permiten la no dispersión de polvo a la atmósfera y el derrame de desechos sólidos a los residuales líquidos. 2 Embellecimiento y pintura de las áreas y instalaciones de la empresa. Diagnóstico Ambiental realizado por la empresa GEOCUBA Villa Clara-Sancti Spíritus, DEMA. 7 RESULTADOS OBTENIDOS Mejoramiento de la Calidad Desde el punto de vista de la calidad del producto y los índices de consumo de cemento en la tabla 2 se muestran los resultados del 2005. CEMENTO AGUA ARENA GRAVILLA Rbk Rbm LOTE (kg) (kg) (kg) (kg) PROY. OBTENIDA 1-05 2-05 3-05 4-05 5-05 6-05 7-05 8-05 290 310 365 410 335 390 340 290 200 167 210 213 168 160 160 165 901 881 857 835 870 955 874 867 901 983 857 835 980 963 985 1000 15.0 20.0 20.0 25.0 25.0 30.0 25.0 20.0 23.1 30.9 27.7 31.4 33.0 32.8 30.4 28.9 ST 1.1 1.1 2.4 1.7 2.6 2.1 1.3 1.4 REND. kg/cm2 /kg de cement 0.80 1.00 0.76 0.77 0.99 0.84 0.89 1.00 Tabla 2. Indicadores de eficiencia y calidad del hormigón, año 2005 En el año 2005 en la totalidad de los lotes se cumple con la resistencia característica establecida por los proyectos, las desviaciones típicas son inferiores en todos los casos a 4.0 siendo considerada excelente la uniformidad del hormigón producido y además, en el rendimiento del cemento siempre se obtuvo un índice superior a 0.75 Kg/cm2 por Kg de cemento, índice establecido por el Micons para medir la eficiencia en cuanto a su uso. Mejoramiento del medio ambiente En la tabla 3 se muestran los resultados de las mediciones sobre la calidad del aire en dos puntos de la planta y a cien metros de ella3. Según Norma Cubana Área / Contaminantes C µg/m3 µg/m3 (para 20 min) 309,1 500 252,3 300 Según Norma Cubana µg/m3 (para 20 min) 500 Área Premezcladora SO2 (Dióxido de azufre) PTS (Partículas Totales Suspendidas) Banda transportadora de áridos hacia la tolva SO2 (Dióxido de azufre) PTS (Partículas Totales 3 Cµg/m3 287,6 Datos tomados del Diagnóstico Ambiental realizado por la empresa GEOCUBA Villa Clara-Sancti Spíritus, DEMA. 8 Suspendidas) 211,6 300 Según Norma Cubana µg/m3 (para 20 min) 500 Cien metros hacia el Oeste Cµg/m3 SO2 (Dióxido de azufre) 289,4 PTS (Partículas Totales Suspendidas) 201,5 300 Tabla 3. Calidad del aire según estudios realizados en 2003 Resultados obtenidos Desde el año 2002 se observa un mejor aprovechamiento de los portadores energéticos que emplea la planta. Se han reorientado los vertidos de aguas residuales y éstas cumplen con los parámetros de establecidos por las normas para el vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado, entre otros aspectos que hacen más sustentable la producción. IMPACTO EONOMICO, SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL I.-Impacto Económico A continuación presentamos una tabla resumen que recoge los resultados obtenidos hasta Mayo / 2005. Ver anexo # 1 Modelo 126 529 que se emite al MICONS Nacional Ano St m.p 2 Rendim. kg/ cm x kg de cem 2001 5.5 0.71 2004 2.1 0.81 2005 1.7 0.89 tabla # 4 En la tabla anterior [tabla 4] se aprecia un incremento de un 20 % al comparar el año 2001 con el 2005 El índice de consumo medio de cemento por M3 se mantuvo en el Periodo del 2001 al 2005 aproximadamente en 340 Kg y el ahorro de cemento oscilo entre 60 y 70 Kg. por M3 de hormigón producido. Al hacer un análisis por dosificaciones en el periodo analizado también la reducción del consumo de cemento por resistencia esta entre 60 y 70 Kg. como se muestra a continuación en la [tabla # 5] 9 Rbk 20.0 25.0 30.0 Consumo de cem Kg. /m3 Año 2001 320 395 450 Consumo de cem Kg. /m3 Año 2001 290 335 380 diferencia 70 60 70 La producción de m3 de hormigón de la planta en el periodo 2001-2005 fue de100 000 m3 El ahorro de cemento promedio fue de 65 Kg. por M3 100 000 M3 × 65KG…..6 500 000 KG.….6500TON DE CEMENTO EN EL PERIODO VALOR DEL CEMENTO AHORRADO DE JULIO 2001-JULIO 2006…325 000 USD. 154 000 MN. II.-Impacto Social Permitió dar solución a 1. Obras muy distantes priorizadas ejemplo de ellas son Viviendas afectadas por el huracán Michelle en Corralillo Grupo Electrógeno de Placetas Grupo Electrógeno de Remedios Grupo Electrógeno de Ranchuelo 2. Obras distantes de la Batalla de ideas Policlínico de Manacas Policlinico de Remedios Policlinico de Caibarien Policlinico de Manicaragua Policlinico de Rancho Veloz Escuela Tania la guerrillera Cifuentes Escuela Ely Pérez Manacas Escuela José Marti Cascajal Escuela Javier Calvo Esperanza 3. Obras que requerían para su ejecución hormigones especiales Aeropuerto de Santa Clara Tanque elevado de la EIDE Plaza Ernesto Che Guevara III.- Impacto Medio Ambiental Desde el punto de vista ecológico se erradicaron - Las emisiones de polvo a la atmósfera por encima de los patrones permisibles. -Los niveles de ruido por encima del umbral permisible. 10 -Las fugas en instalaciones de agua y permanente desperdicio de ella que tanto perjudicaban a los vecinos de la planta -Los derrames de residuales de la planta y su evacuación en lugares no apropiados para su recepción CONCLUSIONES La Empresa de Hormigón de Villa Clara tiene actualmente el Cerificado de Calidad por la norma NC-ISO 9001-2001, con el alcance de Fabricación y Transportación del Hormigón Fresco y Morteros, lo que indica que la misma cumple con el enfoque del cliente, practica el liderazgo, tiene una amplia participación del personal, un enfoque de sistema, mantiene una relación beneficiosa con los proveedores y mejora su desempeño. Como dato adicional se puede señalar que es la primera planta del país que ostenta dicho certificado, y en el año 2004 estaba ya en el selecto grupo de 181 empresas cubanas con sistema de gestión de calidad certificada, siendo una de las 19 con tal condición en la provincia de Villa Clara. Este gran avance experimentado por la planta le permitió 1.-Dar respuesta a diversas obras de la batalla de ideas muy distantes de Santa Clara y que necesitaron para su ejecución un volumen considerable de hormigón 2.-Aumentar la calidad del hormigón producido y acometer obras que necesitaban hormigones especiales de elevadas resistencias ampliando el rango de acción de la planta 3.-Ahorrar desde el año 2001 hasta la fecha mas de 6000 ton de cemento lo cual alcanza para ejecutar 2000 viviendas con diseños y tecnologías similares a las ejecutadas para los cooperantes internacionalistas de la salud 4.-Eliminar impactos negativos al medio ambiente 5.-Mejor aprovechamiento de los portadores energéticos que emplea la planta 11