Ciudad de La Habana, 5 de junio del 2006 “Año de la Revolución Energética en Cuba” “Soluciones tecnológicas en el montaje del parque de diversiones Mariposa del Parque Lenin” Autores: MSc. Jesús José Randulfe Ceballos (ICID) Ing. Francisco Villar Sánchez (ASTICAR) Tec. Victor Hugo Guardado (Jubilado) Firma 40% 30% 30% ([email protected]) Teléfonos del ICID. 271-54-76 ext 1264, 271-02-25 ext.1264, 271-31-13 Colaboradores Wiliam Martínez Regalón ( ICID) Yasser Quintana Belez (ICID) Ernesto Hernández Fortes (ICID) Norberto Arceo Moreira (ICID) Joel Vigil Lorenzo (ICID) Henry Alayo Avila (ICID) Otros trabajadores del ICID de control producción, control de la calidad, facturaciones y cubrimiento superficial. Colectivo de soldadores de Asticar Grupo tecnología Copextel Colectivo de soldadores de Cubana de Acero. Brigada de montaje de jaulas Parque Lenin. Grupo de trabajadores ENIA Grupo de trabajadores GeoCuba Contingente Blas Roca Trabajadores Planta Mecánica Villa Clara Etc. Resumen. El trabajo presentado consiste en un conjunto de soluciones tecnológicas desarrolladas por un grupo de especialistas de diferentes Centros, con el fin de resolver una serie de problemáticas presentadas en el montaje del parque de diversiones Mariposa en el Parque Lenin, en especial la Gran Montaña China, y tomar este trabajo como referencia para próximos montajes en futuros parques, como es el caso de la Isla del Coco en el antiguo Coney y los del interior del país, Santiago de Cuba, Villa Clara, etc. La introducción de la tecnología del troquelado, como un método de alta productividad y precisión en la fabricación de elementos de las jaulas de anclajes de alta precisión fue el aspecto determinante en cuanto a la calidad y rapidez de terminación de las jaulas. Se realizaron un conjunto de plantillas troqueladas que sirvieron para comprobar la calidad de jaulas en el momento de colocarlas en el cimiento. 1 Se solucionó de forma eficiente y precisa el gran reto que fue el posicionamiento de las jaulas según las coordenadas del plano chino, con la tolerancia especificada. Este trabajo fue dirigido personalmente por el compañero Ing. Eugenio Maynegra Miembro del Consejo de Estado y máxima figura del Forum en el país con un grupo de expertos de diferentes Centros de la capital. Este trabajo se materializó de forma exitosa en tiempo record, con la calidad exigida por los especialistas chinos. Al revisar la obra expresaron su felicitación al grupo de compañeros que realizaron este trabajo; y plantearon que ha sido uno de los más precisos que han instalado en su trayectoria. Esta tecnología de introducción del troquelado en la fabricación de jaulas de alta precisión constituye un hito en Cuba, y disminuye de tres a cuatro veces el costo y tiempo comparado con la tecnología empleada tradicionalmente por arranque de virutas, garantizando la alta precisión exigida por el proyectista. Se Anexa Aval del Jefe de Contrataciones del Parque Mariposa del Parque Lenin de los resultados obtenidos y se incluyen fotos que ilustran y avalan estas soluciones en el montaje. Introducción. Cuba es un país que fue afectado severamente en la esfera económica a partir del derrumbe del campo socialista. Gracias a la visión e inteligencia de la máxima dirección del país y a la conciencia y resistencia de su pueblo, Cuba ha podido sobreponerse a este período especial y ha comenzado a crecer paulatinamente. Mucho ha tenido que ver en esta recuperación una serie de medidas tomadas por la dirección del país que han permitido salvar las conquistas de la Revolución. Tanto en la educación como en la salud, el deporte, el empleo, la atención al adulto mayor, atención a embarazadas, consultorios de familia, remodelación de policlínicos integrales y hospitales, etc Cuba es un ejemplo ante Latinoamérica y muchos pueblos del Mundo. En estos momentos el país está llevando a cabo un sin número de tareas encaminadas a la energización, ahorro de combustible, remotorización de vehículos altos consumidores, mejoramiento de efectos electrodomésticos en todos los hogares cubanos, mejoramiento del transporte interprovincial y urbano y para la alegría de niños, jóvenes y adultos ha llegado el momento de remodelar algunos parques de diversiones de la capital y del interior del país, como el parque Lenin, Expocuba y el antiguo Coney, que ahora se llamará “La isla del coco”, más adelante en Santiago de Cuba y Villa Clara. Para ello un grupo de especialistas cubanos visitó la república de China y acordaron los equipos que se iban a instalar en Cuba. Se acordó que el trabajo en el terreno era realizado por proyectistas y constructores cubanos y el trabajo de instalación y montaje del primer parque sería desarrollado por una brigada conjunta entre chinos y cubanos, con el fin de que los cubanos se adiestraran y los próximos serían montados solos por cubanos. 2 Desarrollo Inicialmente un grupo de prestigiosos ingenieros civiles de DCH se dieron a la tarea de calcular los cimientos de cada equipo, en dependencia de la masa, momento de inercia y carga a soportar en plena explotación del equipo. Luego de calculados los cimientos y con las recomendaciones y experiencias chinas, se diseñaron las jaulas con pernos de anclajes, que son las que quedan empotradas en el concreto y donde se instalan directamente los postes de los equipos. Vea en Anexos Planos del Centro DCH Este trabajo es realizado bajo el relieve del terreno, cuando concluya el montaje del parque, será prácticamente no visible para todos los que asistan al parque a disfrutar, y a observar la obra, y muy pocas personas sabrán del gran esfuerzo realizado por muchos compatriotas de Contingentes vinculados a la Batalla de ideas. Solo los conocedores del tema sabrán la envergadura, complejidad, importancia, los requisitos de seguridad y precisión y lo más importante el esfuerzo y el trabajo de cientos de compañeros que sábados y domingos han dado lo mejor de sí; pues al concluir la obra solamente se verá sobre el terreno pernos que salen de un cimiento de concreto. En principio se le asignó a Cubana de Acero la fabricación de estas jaulas y luego de un tiempo de trabajo, en el cual ya tenían muchas jaulas fabricadas, vino una inspección de especialistas chinos, las comprobaron y recomendaron que había que aumentar la precisión de fabricación entre centro de los pernos , y que habían algunas jaulas que no cumplían con este requisito, por lo que hubo un alto rechazo. Ante este problema y con la llegada inminente de la brigada china, según lo acordado entre ambos países, el compañero Eugenio Maynegra, personalmente junto a un grupo de especialistas del país, realizaron un levantamiento, buscando entidades que pudieran desarrollar este trabajo con la brevedad que se requería y con las exigencias tecnológicas de precisión que planteaban los chinos en su documentación. Uno de los Centro visitados fue el ICID, donde primeramente se contactó para utilizar la fresadora CNC en el maquinado de las placas; pero por problemas de capacidad de trabajo, era imposible desarrollar todo este volumen de piezas por el método de arranque de virutas. Después de una tormenta de ideas, se acordó hacer dispositivos de taladrado con bujes endurecidos para taladrar los agujeros en máquinas convencionales; pero todavía era baja la productividad para el corto tiempo que restaba para que llegara la brigada de 3 montaje china y algo vital, evitar que las lluvias de mayo y junio entorpecieran la labor de replanteo. Materiales y Métodos Las jaulas tradicionales rectangulares (Vea en Anexos planos de DCH) están formadas la mayoría por cuatro pernos con un diámetro calculado en dependencia del esfuerzo y las jaulas circulares cuentan de 8 pernos. El primer elemento del análisis fue la asignación de servicio de los elementos de la jaula, y se detectó por los especialistas del ICID, que solo los pernos intervienen en el cálculo de resistencia a torsión y tracción, y que las placas solo juegan un papel de garantizar la distancia entre centros y brindar rigidez al conjunto. Después de este estudio necesario, para tomar cualquier determinación, se realizó un estudio de factibilidad tecnológica, teniendo en cuenta la asignación de servicio antes señalada, y se llegó a la conclusión que la única solución con que se contaba en ese momento que pudiera garantizar alta precisión y alta productividad era la introducción del troquelado en la fabricación de las placas de las jaulas. Este fue el análisis que realizaron los especialistas del ICID junto al grupo de expertos y decidieron sustituir las placas diseñadas originalmente de espesor 8 mm (Vea planos de DCH) , por planchas de acero de 3 mm troqueladas, lo que garantizaba el problema de la precisión entre centro de los pernos a +_ 0.010 mm, que es la precisión de fabricación de la máquina troqueladora TRUMPH; pero se dudaba de la rigidez en jaula de grandes dimensiones, algo que se resolvió de forma muy sencilla al soldar cabillas corrugadas en crucetas hasta lograr la rigidez del conjunto. Con este concepto, se desarrolló un prototipo de piezas troqueladas para una jaula con planchas cuadradas (Vea Fig.1) y pernos M24 que se ensambló posteriormente en Asticar (Vea Fig.2). Este prototipo fue sometido a ensayos y a la crítica de ingenieros y especialistas chinos, ingenieros de DCH y del Contingente encargado de la tarea, y de esta forma se validó este diseño, lo que marca un hito en el país en la tecnología de fabricación de jaulas con pernos de anclajes de alta precisión al introducir el troquelado como tecnología líder. Se llevó de visita a los chinos a la fabrica donde se ensamblaron estas jaulas, y ellos plantearon que nunca habían visto esta tecnología tan precisa en función de jaulas, pues tenían como paradigma las placas taladradas, que es lo tradicional. 4 Fig.1 Fig. 2 En el caso de las jaulas circulares, también se fabricaron los platos troquelados vea Fig.3; pero para ganar en rigidez se colocaron doble platos en cada sección. Esta jaula se fabricó en Cubana de Acero. Fig. 4 5 Fig.3 Fig.4 En estas jaulas circulares no era suficiente la rigidez alcanzada, ni con los doble platos y con tramos de cabillas corrugadas soldadas entre los pernos se logró la rigidez del conjunto. Vale la pena a continuación hacer un análisis de factibilidad tecnológica entre la tecnología original para placas de 8 mm y la tecnología propuesta de troquelado para 3 mm. Una plancha de acero de 8 mm de espesor, primeramente para cortarla en secciones rectangulares, se necesita una cizalla potente; pues acero con espesor por encima de 4 mm en longitudes de 2000 mm es bastante difícil de cizallar en máquinas pequeñas y medianas, la otra vía sería por oxicorte o por plasma. 6 En el caso de las planchas de las jaulas circulares, para ser consecuente con el diseño, hay que acudir a métodos por oxicorte, plasma y en caso de cizalla, habría que dar N cortes hasta aproximar la pieza a una circunferencia. Luego de cortarse exteriormente, se debe hacer el vaciado interior para que el concreto fragüe con la resistencia esperada y para ese trabajo se requeriría métodos de corte oxiacetilénicos o por plasma nuevamente y en ultima instancia métodos por arranque de viruta; pues el volumen de piezas a fabricar era muy elevado. Posteriormente el taladrado que en la mayoría de los casos por ser un diámetro relativamente grande (25, 36,38 y 40 mm) se hace de forma escalonada, lo que implica demasiado tiempo. Ese taladrado hay que hacerlo en una taladradora por coordenadas o hacer dispositivos de taladrados con bujes endurecidos para realizarlo en máquinas convencionales. En fin que este trabajo, (para los conocedores del tema) es poco productivo, costoso y de no elaborarse las placas correctamente se incurren en problemas serios de precisión en el montaje. La nueva tecnología propuesta era mucho más simple, es decir se corta la plancha de acero de 3 mm a la medida en cizalla mediana, garantizando escuadra en sus vértices, luego se instala en la multiponchadora CNC y se troquela toda la pieza. Para tener idea del tiempo, una pieza tal y como se muestra en la Fig.1 no llega al minuto de troquelado y en el caso de circulares Fig.3 no sobrepasa los 5 minutos de troquelado, además aprovechando las bondades del método se introdujo un agujero de diámetro 6 mm en el medio de cada distancia entre centro de los pernos, con el objetivo de que en el montaje de la jaula en el terreno colocar un dispositivo de replanteo (Vea Fig.1 y 3) que se basificara por estos dos agujeros y marcara exactamente el centro de la jaula utilizando para ello un mini prisma. El aprovechamiento de materiales y disminución de tiempo de mecanizado, es un elemento determinante en bajar los costos de producción, en los planos anexados se muestra como de un semiproducto de 1000x1000x3 mm se obtiene una pieza circular y a la misma vez una cuadrada o rectangular en el centro. De los retales se cortaron pequeñas escuadritas que reforzaron y ayudaron a la rigidez de la jaula. Resultados Obtenidos: Con esta tecnología se fabricaron todos los elementos planos de todas las jaulas y se pudo cumplir con la fecha de terminación, debido a la excelente cooperación entre los Centros ICID, ASTICAR, Cubana de Acero ,Rep. Popular de Viet-Nan, Copextel y el Contingente a cargo de la obra en el Parque Lenin. En la tecnología del ensamble se realizaron varias pruebas y la de mayor éxito fue troquelar el agujero a un diámetro de 24.7 mm y tornear el eje a 25 h7. En el caso de troquelado como se hace por seguimiento de trayectoria con un punzón de diámetro 13 7 mm (menor que el diámetro final de 24.7 mm), entre un golpe y otro va dejando una pequeña sección que posteriormente es la que se deforma al insertar el eje, comportándose muy semejante a un ajuste por interferencia con prensaje ligero, algo que facilitaba mucho la soldadura posterior; pues la jaula simplemente por golpes quedaba prácticamente ensamblada. 8 2. Diseño y Fabricación de plantillas para comprobar jaulas antes de colocarlas en el cimiento. Otro tema de vital importancia era poder medir las distancias entre centros de las jaulas gigantescas de la estrella, Hidrodeslizador, avioncito, y el resto antes de ser instaladas en el lugar definitivo; pues un golpe en el izaje, una mala transportación, una caída accidental podía ser una fuente de errores y el otro tema es que habían jaulas con dimensiones gigantescas que no existía otra forma de verificar efectiva que no fuera con una plantilla con función de calibre PASA-NO PASA. Se fabricaron otras plantillas para el replanteo de las jaulas, con el fin de localizar el centro de cada una con el uso del mini prisma. (Vea Plantillas en Anexos hojas 14-18). En la Fig. 4 se observa una jaula circular comprobándose con una plantilla universal fabricada para los cinco tipos de jaulas circulares existentes en la obra. Fig.5 En esta otra jaula perteneciente a la Estrella se comprueba ángulo de 90º y distancia entre centro con plantilla tipo escuadra Fig. 6 y hay otras donde se comprueba toda la distancia entre centros de los pernos y las distancias diagonales. Vea planos en Anexos. Estos métodos empleados en la comprobación de jaulas de grandes dimensiones donde sus placas se fabricaron por tecnología por arranque de virutas fueron efectivos y lo demuestra la precisión en el montaje. Vea Fig. 7 Este tema fue resuelto de forma exitosa gracias también a la introducción de la tecnología del troquelado en Multiponchadora en la fabricación de múltiples plantillas. 9 Fig. 6 Fig. 7 10 3. Posicionamiento de las jaulas en el terreno, según las coordenadas del plano chino. Como gran reto para todos los especialistas involucrados en el proyecto quedaba el posicionamiento de cada jaula en el terreno según las coordenadas y tolerancias indicadas en el plano por proyectistas chinos. (Vea en Anexos vista en planta de los cimientos de la montaña). La tolerancia de posicionamiento entre jaulas era de 2 mm. El cómo posicionar todas estas jaulas en el terreno, de manera tal que garantizaran su posición relativa una de otras según coordenadas del plano y tolerancia admisible era el puntillazo final del trabajo, y para ello existía cierto temor; pues en el momento de verter el hormigón, se pudieran desplazar producto de la vibración del propio proceso y fuerza ejercida por el concreto. En la obra se tenían previsto de un inicio, hacer este trabajo con el uso de mini prismas y equipos LASER con una alta precisión de posicionamiento; pero el proceso se hacía bastante lento, e incluso en las horas donde el sol era fuerte, no se debía utilizar este equipamiento. Además con este método se lograba localizar el centro; pero el grado de libertad de rotación de la jaula no se eliminaba y este era uno de los aspectos más importantes. Además en el proceso de vertido del hormigón había grandes probabilidades que se desplazaran del lugar antes localizado. De un inicio se pensó en hacer un centro físico y utilizarlo como centro de rotación y a partir de él con el uso de una regleta graduada ir localizando los centros, hasta que esta idea de regletas se fue modificando hasta llegar a la definitiva. Para ello se dibujó en AutoCAD cada jaula en el lugar que le correspondía según las coordenadas que venían en una tabla del plano chino. Por suerte se hizo este trabajo; pues al hacerlo se detectó un error en las coordenadas de la jaula A51b, ya que al ubicarla, su centro caía fuera del radio e inmediatamente le pasamos la duda a los especialistas chinos y efectivamente fue un error de ellos a la hora de escribir las coordenadas, algo que si no se hubiera verificado, hubiese sido desastroso para el ensamble final. Vea Fig. 8 una foto tomada al plano chino donde se muestra una sección de la tabla de coordenadas y el error en la jaula A51b. Error detectado Fig.8 Las coordenadas correctas serían A51b (86 365; 16 819) 11 Una vez dibujada todas las jaulas, vea una muestra en la Fig. 9 se fue buscando por trigonometría las distancias exactas entre jaulas y con todos estos datos se fueron diseñando un conjunto de regletas calibradas que finalmente fueron construidas también en el ICID por el método de troquelado. Fig. 9 Algunas tenían una longitud de 7 metros, por lo que era necesario fabricarlas seccionadas y manipularlas con mucho cuidado en la obra de forma tal que cuando se colocaran la flecha fuera mínima, por lo que en la zona central se colocaban varios apoyos para mantenerlas horizontales y rectas. Las Regletas tenían un gran número de agujeros que jugaban con las diferentes distancias a controlar en la obra. Con estas regletas o vitolas como eran conocidas en la obra se fue ganando en confianza y rapidez, se fue aprovechando el tiempo bajo el sol en el que el equipo LASER no era 12 recomendable utilizar y poco a poco se fue borrando el cierto atraso que existió en los inicios por falta de experiencia en este tipo de obra tan precisa. A continuación se muestra en la Fig. 10 el modo de emplear las regletas de forma tal que las jaulas quedaban prácticamente ensambladas como un cuerpo rígido y un movimiento en una, no afectaba la posición relativa entre ambas. Fig. 10 Resultados Obtenidos Con este método mecánico se realizó más del 70% del montaje de los cimientos de este equipamiento y se fueron comprobando con el equipo LASSER. Se verificaban paso a paso según las coordenadas del plano y finalmente el trabajo concluyó con la precisión de fabricación de la Multiponchadora CNC del ICID; pues en ella se fabricaron todas las regletas. El montaje de los equipos, dijo la última palabra. Vea Fig.11 y 12 El resultado de este trabajo concluyó con una felicitación del grupo de especialistas chinos a la parte cubana que había materializado esta obra, por ser una de las instalaciones más precisas que ellos habían visto en toda su carrera de montadores. 13 Para tener una idea de la velocidad con que se trabajó, es necesario plantear que el dia 14 de febrero del 2006 se fabricaron las primeras piezas Fig. 1 en el ICID y se comenzaron a ensamblar al dia siguiente las jaulas en ASTICAR y Cubana de Acero. La brigada de montadores chinos llegaba a Cuba a principio de marzo y las imágenes que a continuación mostramos Fig 11 es de finales de Mayo. Es decir en menos de 15 dias se fabricaron las jaulas y en los posteriores se montaron en sus cimientos. Es decir con estas introducciones tecnológicas el Contingente encargado de la tarea y todos los involucrados en la misma pudieron borrar el atraso y recuperar el tiempo perdido a tal extremo que los montadores chinos comenzaron a principio de abril a colocar los primeros postes. La foto que se muestra a continuación es del 25 de mayo del 2006 en la que ya se observa la montaña gigante prácticamente terminada. Fig.11 Fig.11 De haberse cometido algún error por la parte cubana, hubiese sido imposible en tan solo 3 meses haber obtenido estos resultados de tan elevada precisión en el montaje, por lo que estas soluciones tecnológicas introducidas por un grupo de especialistas del ICID y otras Entidades del país llegaron de forma muy precisa y en el momento oportuno para cumplir con las especificaciones del diseño, con todo el rigor técnico requerido en el proyecto y borrar todo el atraso inicial por jaulas mal fabricadas y temores propios de un nuevo reto al comenzar con el posicionamiento de éstas según las coordenadas. 14 En la Fig.11 se puede observar del por qué la tolerancia de posicionamiento entre jaulas era tan exacta. Si ud se fija, hay una serie de estructuras rígidas que en su mayoría no tienen forma de hacer una regulación que pueda asumir una desviación en el posicionamiento de la jaula en el terreno. Por eso estas jaulas o se montan bien o se montan mal y para orgullo de Cuba ha sido uno de los mejores montajes realizados en la historia, dicho por el máximo especialista chino. . 15 Cálculo económico: El ahorro por concepto de herramentales, tiempo, operaciones, mano de obra y materiales fue sustancial. Solamente en planchas de acero de 8 mm al sustituirlas por 3 mm se ahorró alrededor de 14 toneladas de acero; si el kg se cotiza a 1 dólar, se habla de unos 14 000.00 dólares solo por concepto de materiales. Se estima que de maquinar estas placas de 8 mm por tecnología por arranque de virutas y en máquinas convencionales, el costo no bajaría de unos 7 000.00 dólares; pues se habla de cortes por plasma o oxicorte, taladrado escalonado, fabricación de dispositivos de taladrados con bujes endurecidos por tratamiento térmico, etc. Si este trabajo se hubiese desarrollado en máquinas por control numérico, el costo hubiera aumentado en dependencia de la máquina empleada y su tarifa por hora. En total se necesitaban maquinar alrededor de 300 placas para 150 jaulas, sin contar otras jaulas individuales de otros equipos. En el caso del troquelado el costo fue de 1 012.58 CUC y 1 116.42 Moneda nacional Vea Fig. 13 factura del ICID por lo que se estima que se ahorraron unos 6 000.00 CUC. Por lo que independientemente de la calidad, precisión y velocidad de respuesta que ofrece el troquelado, se disminuyó el costo de fabricación de las jaulas en unos 20 000.00 CUC, y lo más importante que fue haber cumplido con la calidad requerida y en el tiempo acordado con los chinos. Hay otro costo que no es tan sencillo de calcular y pudiera ser de miles de dólares, que a continuación vamos a explicar. Las primeras piezas troqueladas se fabricaron en el ICID el 13 de febrero; pero al emplearse una tecnología tan productiva, en solo dos semanas ya estaban fabricadas la totalidad de las jaulas, lo que permitió que entre marzo y abril se colocaran y se fundieran sus cimientos. Si las jaulas llegaran a fabricarse por tecnología que se tenía prevista por arranque de virutas, el tiempo se hubiera alargado considerablemente y las grandes lluvias hubieran caído en los huecos de los cimientos en el terreno, que impedían el trabajo y provocaría serias afectaciones de inundaciones y deterioro de la cavidad. Otro aspecto es que el haber detectado a tiempo el error en la coordenada de la jaula A51b, implicó el no tener que aplicar explosivos en este cimiento una vez fundido; pues los costos serían incalculables si no se hubiera detectado este error . Haber trabajado con cero error y máxima precisión garantizó que la obra fluyera en su ejecución y los chinos notaran en los técnicos formados por la Revolución cultura y nivel equivalente al de otros países del primer mundo. Este costo sería imposible de estimar; pero de seguro sería muy elevado. 16 Fig.13 17 Conclusiones: Con este trabajo se llegan a las siguientes conclusiones: 1. Se recomienda trabajar en equipos multidisciplinarios, pues hay que tener presente en cualquier diseño, la factibilidad tecnológica. 2. El diseño de jaulas de alta precisión con pernos de anclajes, que normalmente hace un ingeniero civil, puede modificarse y simplificar el costo, tiempo de fabricación y seguir con alta precisión si se emplea el método de troquelado en multiponchadora CNC en la fabricación de las placas, lo que marca en lo adelante un hito en la fabricación de estas jaulas en el país. 3. De no ser por esta nueva introducción de tecnología, era muy difícil cumplir con los plazos acordados con los especialistas chinos en el montaje de los equipos y por este método todas se fabricaron en tiempo record. 4. Esta tecnología por troquelado de alta precisión permitió hacer plantillas de calibración que verificaran de antemano la distancia de los pernos en jaulas gigantescas fabricadas con planchas de 20 mm y métodos por arranque de virutas, algo que con instrumentos de precisión era prácticamente imposible por las distancias tan grandes a medir. 5. De no ser por las reglas de calibración fabricadas por troquelado, hubiese sido muy difícil de lograr la alta precisión en el montaje que se logró en el terreno, según las coordenadas del plano; pues por los métodos de Láser y mini prisma se hacía bastante lento el proceso y no se eliminaba el grado de libertad de rotación de la jaula. 6. El tiempo de ejecución de estas jaulas disminuyó en más de 10 veces con la introducción de esta tecnología de troquelado, que si se hubieran fabricado por métodos de arranque de virutas. 7. El ahorro por las soluciones tecnológicas desarrolladas asciende a unos 20 000.00 CUC aproximadamente, ya que solamente en placas se disminuyó la masa de ellas de 8 mm a 3 mm, que representan unas 14 toneladas de acero laminado. Hay otros costos que se evitaron como ya se explicó anteriormente. 8. Basados en esta experiencia, se propone que se fabriquen por este método las jaulas de los restantes parques del país en Villa Clara, Santiago de Cuba y se utilice el mismo sistema de regletas calibradas para garantizar la precisión de las jaulas en el terreno. 9. Este trabajo concluyó con alta calidad y demuestra que la cooperación entre diferentes Empresas del país funciona con éxito, cuando hay una correcta dirección política, administrativa y cohesión entre todos los involucrados. 10. No existieron errores de ningún tipo en el montaje de la montaña. De haber existido uno por pequeño que fuera en el posicionamiento de las jaulas se hubiera tenido que acudir a métodos por explosivos que podían afectar al resto de los cimientos de todo el parque, más otros accidentes impredecible producto a la onda expansiva, independientemente de que se viera afectado el prestigio técnico de nuestros especialistas cubanos. 18 Trabajo desarrollado por el colectivo de autores, colaboradores y dirigentes. Dirigentes: Eugenio Maynegra: Dirigió personalmente y organizó todo este trabajo, movilizando las Instituciones necesarias para lograr el resultado final en la fecha requerida y con soluciones efectivas como ICID, ASTICAR, Cubana de Acero, Copextel, Viet-Nam , SIME , DCH y otras a pie de obra. Independientemente de su papel directivo en el grupo, aportó una serie de ideas y soluciones técnicas de gran valor que ayudaron al desarrollo de este trabajo. Autores: Jesús J. Randulfe Ceballos. Graduado de ingeniería mecánica y Master en Tecnología Mecánica. Se desempeña actualmente como jefe de planta Mecánica del ICID. [email protected] Telf. ICID 271-54-76 ext.1264 Telf. Part. 271-25-69 Realizó un estudio de la asignación de servicio de los elementos de la jaula y propuso la introducción del troquelado como tecnología líder en la fabricación de las placas. Realizó la tecnología de fabricación por troquelado de las piezas de las jaulas. Diseñó plantillas de calibración y realizó tecnología de fabricación. Realizó un trabajo de optimización de material en dependencia de las dimensiones y cantidades de piezas a fabricar. Propuso utilizar regletas troqueladas en el posicionamiento e inmovilización de dos jaulas sucesivas eliminando los grados de libertad necesarios en el montaje. Dibujó plano de montaje de las jaulas en AutoCAD según coordenadas del plano chino para posteriormente por trigonometría, obtener las distancias entre pernos y diseñar las regletas de calibración utilizadas en el montaje. Detectó un error en la tabla de coordenadas del plano chino, que pudo haber sido fatal en el montaje. Diseñó y fabricó las plantillas de replanteo. Francisco Villar Sánchez: Graduado de ingeniería mecánica. Se desempeñaba en el momento de realizar este trabajo en ASTICAR. Actualmente está trabajando directamente en la obra del Parque realizando un grupo de tareas técnicas de gran importancia . Definió la tecnología de ensamble de las jaulas de pernos de 24 mm. Dirigió la brigada de soldadores de Asticar en la fabricación de las jaulas rectangulares y cuadradas. Participó a pie de obra brindando un conjunto de experiencias en la inmovilización de las jaulas en el terreno. 19 Victor Hugo Guardado. Actualmente por su edad 82 años está jubilado. Técnico graduado en Checoslovaquia en mecánica. Innovador de gran experiencia con muchos resultados en su vida y destacado en los Forum por sus resultados. Gran conocedor de esta disciplina y muy entusiasta en la tarea. Participó activamente en todo el trabajo de tecnología de troquelado. Propuso la introducción de vitolas en garantizar la ubicación de las jaulas en forma radial a partir de un centro físico en el terreno. Realizó otros trabajos de diseño y tecnología en el ICID conjuntamente con el dpto técnico que ayudaron al ensamble de jaulas de grandes dimensiones. Propuso una serie de soluciones en la rigidización de estructuras en el terreno. Todo este trabajo lo realizó de una manera espontánea, solo por la satisfacción personal de aportar un grano de arena en esta obra. Colaboradores: 1. Wiliam Martínez Regalón: Operador de la multiponchadora en el ICID. 2. Yasser Quintana Belez : Operador de la cizalla del ICID. 3. Ernesto Hernández Fortes: Jefe de la brigada de conformado del ICID. Trabajó en el troquelado de las placas.. 4. Norberto Arceo Moreira: Trabajó en la tecnología de troquelado (ICID) 5. Joel Vigil Lorenzo : Trabajó en el troquelado y estiba de planchas. (ICID) 6. Henry Alayo Avila: Trabajó en el troquelado y estiba de planchas. (ICID) Otro grupo de trabajadores del ICID como controladores de calidad, controladores de producción, facturadores y brigada de cubrimiento. 7. Colectivo de soldadores de Asticar: Realizaron el ensamble por soldadura de las jaulas con pernos M24 8. Grupo tecnología Copextel : Realizaron tecnología de troquelado y troquelado de algunas piezas de jaulas circulares. 9. Colectivo de soldadores de Cubana de Acero. Realizaron el ensamble de las jaulas con pernos mayores a M24. Realizaron las gigantescas jaulas de la estrella y otras por tecnología por arranque de virutas. 10. Brigada de montaje de jaulas Parque Lenin, Contingente Blas Roca. Fueron los que realizaron el trabajo a pie de obra . Grupo de trabajadores ENIA, Grupo de trabajadores GeoCuba: Desarrollaron mediciones y comprobaciones a pie de obra de las jaulas según coordenadas. Trabajadores Planta Mecánica de Villa Clara: Conjuntamente con la brigada china, han realizado el montaje de los equipos. Y otros que han colaborado y que no conozco. 20