ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD DESARROLLO DE UN MODELO PRODUCTIVO QUE PERMITA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA DE SEMISÓLIDOS Y A LA VEZ OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LA EMPRESA DE COSMÉTICOS TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DE GRADO MASTER (MSc.) EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD EDISON XAVIER BOLAÑOS GONZÁLEZ [email protected] DIRECTOR: ING. CARLOS PALÁN, MBA [email protected] Quito, junio, 2016 ©Escuela Politécnica Nacional (2016) Reservados todos los derechos de reproducción DECLARACIÓN Yo, Edison Xavier Bolaños González, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente. Edison Xavier Bolaños González CERTIFICACIÓN Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Edison Xavier Bolaños González, bajo mi supervisión. Ing. Carlos Alberto Palán Tamayo, MBA DIRECTOR DE PROYECTO AGRADECIMIENTO Agradezco a Dios por la sabiduría que me brinda, a mi familia por el apoyo incondicional y la fe que tienen en mí. Agradezco a la Escuela Politécnica Nacional y a sus Profesores por guiarme y llenar de conocimientos para poder ver las cosas desde otra óptica para resolver problemas en la parte profesional. A mis amigos por apoyarme darme aliento para seguir. Edison Xavier Bolaños González DEDICATORIA Dedico esta de tesis a Dios y a mi familia. A Dios porque siempre está conmigo por cualquier lugar que voy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mi familia, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo momento. Depositando su entera confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad. Es por ellos que soy lo que soy ahora. Los amo con mi vida. Edison Xavier Bolaños González i ÍNDICE DE CONTENIDOS PÁGINA RESUMEN xiv INTRODUCCIÓN xv 1. PARTE TEÓRICA 1.1 Producción 1 1 1.1.1 La industria de semisólidos en el ecuador 1 1.1.2 Los factores de la producción de industria 1 1.1.3 La cadena de valor de la industria 2 1.2 Capacidad productiva 4 1.2.1 Definiciones y medidas de la capacidad. 4 1.2.1.1 Capacidad técnica ct 5 1.2.1.2 Capacidad instalada ci 5 1.2.1.3 Capacidad disponible cd 6 1.2.1.4 Capacidad necesaria cn 6 1.2.2 Planificación de requerimientos de capacidad (prc) 7 1.2.3 Herramientas para incrementar la capacidad 8 1.2.3.1 Estudio de tiempos y movimientos 8 1.2.3.2 Balance de líneas 11 1.2.3.1 Cambios de layout 13 1.2.4 Herramientas para la toma de decisiones sobre capacidad 1.2.4.1 Selección de alterativas mediante el análisis costo/beneficio 14 14 1.2.4.2 Indicadores financieros para la toma de decisiones (tir, van, roi y tiempo de recuperación del proyecto). 1.3 Productividad 15 19 1.3.1 Productividad y su importancia en la industria de cosméticos 19 1.3.2 Definición y variables que afectan la productividad 20 1.4 Planeación y evaluación de la capacidad de la producción de la línea de semisólidos.21 1.4.1 Técnicas de pronóstico 21 ii 2 1.4.2 El plan maestro de producción 25 1.4.3 Técnicas de programación y control de la producción 26 1.4.3.1 ¿Configuraciones de la programación y control de la producción? 26 1.4.3.1 Secuenciamiento de pedido 27 MATERIALES Y MÉTODOS 28 2.1 Aumentar la capacidad de fabricación de la línea de semisólidos de 484 tn/año en un 20%. 28 2.2 Mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles con el fin de minimizar las inversiones en compras de nuevos equipos. 30 2.2.1 Análisis del proceso actual de fabricación 31 2.2.2 Ilustración del flujo de información que existe en el proceso productivo. 34 2.2.3 Análisis del proceso productivo 35 2.2.4 Análisis de control de proceso 36 2.3 Reducir los costos de producción en la línea de semisólidos 38 3 40 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 3.1 Diagnóstico de situación actual 3.1.1 Control estadístico de los procesos cep 40 42 3.1.1.1 Retiro de materia prima 44 3.1.1.2 Fase a 46 3.1.1.3 Fase b 47 3.1.1.4 Fase c 48 3.1.1.5 Fase d 49 3.2 Alternativas para el mejoramiento del proceso 3.2.1 Implementación de mejoras 50 54 3.2.1.1 Proceso inicial: retiro mps 56 3.2.1.1 Fase a 57 3.2.1.2 Fase b 58 3.2.1.3 Fase c 59 3.2.1.4 Fase d 60 3.3 Balance de líneas 62 iii 3.4 Análisis de decisiones y costos de la implementación 4 66 3.4.1 Comparativo de opciones de decisión 67 3.4.2 Análisis de costos de las opciones de mejoramiento 68 3.4.3 Implementación 71 3.4.4 Análisis financiero de la implementación 76 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 79 4.1 Conclusiones 79 4.2 Recomendaciones 81 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 82 ANEXOS 85 iv ÍNDICE DE TABLAS PÁGINA Tabla 1.1. Pronóstico empírico 22 Tabla 1.2. Comparación de algunos métodos cualitativos de planificación agregada 24 Tabla 1.3. Comparación de algunos métodos cuantitativos de planificación agregada 24 Tabla 1.4. Comparación de algunos métodos casuales cuantitativos de planificación 25 Tabla 2.1. Proyección de la Demanda de semisólidos 29 Tabla 3.1. Estudio de tiempos para determinar capacidad en kilos producidos año 41 Tabla 3.2. Análisis de cuellos de botella 41 Tabla 3.3. Tiempo de producción por fase productiva 43 Tabla 3.4. Medias y rangos del tiempo de producción (RETIRO de Mps) 44 Tabla 3.5. Ficha de control tiempo de retiro Mps 45 Tabla 3.6. Ficha de control tiempo fase A 46 Tabla 3.7. Ficha de control tiempo fase B 47 Tabla 3.8. Ficha de control tiempo fase C 48 Tabla 3.9. Ficha de control tiempo fase D 49 Tabla 3.10. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de retiro Mps) 56 Tabla 3.11. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de fase A) 57 Tabla 3.12. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de fase B) 58 Tabla 3.13. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de fase C) 59 Tabla 3.14. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de Fase D) 60 Tabla 3.15. Balance de líneas 62 Tabla 3.16. Cuadro comparativo de opciones de decisión 67 Tabla 3.17. Costos de opción de implementación No. 1 68 Tabla 3.18. Costos de trabajador 68 Tabla 3.19. Proyección costos a 5 años 68 Tabla 3.20. Costos de inversión opción de implementación 69 Tabla 3.21. Costos de implementación No. 3 69 Tabla 3.22. Proyección costos a 5 años 70 Tabla 3.23. Costos de implementación No. 4 70 Tabla 3.24. Proyección costos a 5 años 70 Tabla 3.25. Análisis de decisión de opciones de implementación 70 v Tabla 3.26. Inversiones realizadas en la implementación 76 Tabla 3.27. Ahorro generado por tonelada por año 77 Tabla 3.28. Flujo de caja proyectado a 5 años 77 Tabla 3.29. Resultados financieros de la implementación (VAN, TIR) 77 Tabla AI.1. Ficha de tiempos de procesos productivos 86 Tabla AI.2. Ficha para análisis de cuellos de botella 86 Tabla AII.1. Ficha de control de tiempos 87 Tabla AII.2. Ficha para análisis de balance de líneas 87 Tabla AIII.1. Formato de flujo de caja 88 Tabla AIV 1. Muestra de tiempos de cada fase de proceso de fabricación 89 Tabla AV.1. Toma individual de muestras de tiempo 91 Tabla AVI 1. Tiempos clasificados por producto ......................................................................... 92 vi ÍNDICE DE FIGURAS PÁGINA Figura 1.1. La Cadena de Valor 3 Figura 1.2. Evolución de la actividad laboral (2003 – 2007) 20 Figura 2.1. Proyección de la Demanda de semisólidos 29 Figura 2.2. Diagrama de Flujo del proceso productivo de semisólidos 31 Figura 2.3. Plano de planta previo a la implementación 33 Figura 2.4. Maquinaria para la fabricación de semisólidos previa a la implementación 34 Figura 2.5. Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP) 35 Figura 2.6. Control de tiempos 37 Figura 2.7. Diagrama de Ishikawa 38 Figura 3.1. Gráfica de control tiempo de retiro Mps 45 Figura 3.2. Gráfica de control tiempo de fase A 46 Figura 3.3. Gráfica de control tiempo de fase B 47 Figura 3.4. Gráfica de control tiempo de fase C 48 Figura 3.5. Gráfica de control tiempo de fase D 49 Figura 3.6. Diagrama de Ishikawa proceso inicial: Retiro Mps 50 Figura 3.7. Diagrama de Ishikawa proceso Fase A 51 Figura 3.8. Diagrama de Ishikawa proceso Fase B 52 Figura 3.9. Diagrama de Ishikawa proceso Fase C 53 Figura 3.10. Implementación de mejoras 55 Figura 3.11. Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de retiro de Mps) 56 Figura 3.12. Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de fase A) 57 Figura 3.13. Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de fase B) 58 Figura 3.14. Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de fase C) 59 Figura 3.15. Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de fase D) 60 Figura 3.16. Costo unitario de producción de acuerdo a la iteración en el balance 63 Figura 3.17. Comparación modelo de producción inicial vs balance primera parte 65 Figura 3.18. Plano de la planta luego de la implementación 71 Figura 3.19. Construcción e infraestructura para la implementación 72 Figura 3.20. Repotenciación de tanque para producción 73 vii Figura 3.21. Nuevo equipamiento implementado 74 Figura 3.22. Comparación Modelo inicial vs Modelo con repotenciación de equipo 75 viii ÍNDICE DE ANEXOS PÁGINA ANEXO I Ficha de tiempos de procesos productivos y análisis de cuellos de botella 86 ANEXO II Ficha de control de tiempos y balance de líneas 87 ANEXO III Formato de flujo de caja 88 ANEXO IV Muestra de tiempos de cada fase de proceso de fabricación 89 ANEXO V Toma individual de muestras para tiempos de producción de acuerdo a la fase del proceso 91 ANEXO VI Tiempos clasificados por producto 92 xiv RESUMEN La demanda de productos cosmético en el Ecuador se ha incrementado así como la competencia en todas sus dimensiones. Por ello, la empresa en estudio se ve en la necesidad de ser más competitiva y de incrementar su capacidad productiva optimizando sus recursos e inversiones requeridas haciendo uso de un análisis técnico mediante herramientas de control de producción. Con el crecimiento de la demanda de productos semisólidos, la capacidad de producción actual es insuficiente, por lo que la empresa de cosméticos se ve en la necesidad de realizar un proyecto que le permita incrementar su capacidad, que en la actualidad es de 484 toneladas por año y con un crecimiento de la demanda de un 12 % anual, por ello la necesidad de incrementar su producción en un 60 % para los próximos 5 años. La investigación utilizó el estudio de tiempos, que permitió observar que el proceso no estaba totalmente controlado por la variabilidad de los datos obtenidos. Con este estudio se procedió a realizar el control estadístico de procesos, el cual evidencio que el área de semisólidos no estaba controlado en la operación de fabricación, por consiguiente se utilizó el diagrama de Ishikawa para determinar las causas que hacían que el proceso de fabricación estuviera fuera de control, se realizó reuniones con el personal técnico para a través del “Know How” de estos, determinar causas, efectos y posibles soluciones, que mediante la implementación en infraestructura, mejora de suministros, maquinaria, y capacitación de personal, hicieron que el proceso esté controlado, con lo que se obtuvo reducción de la variabilidad del tiempo y lograr así definir el tiempo estándar del proceso de fabricación. Con la operación controlada se realizó un balance de líneas, cuyo resultado evidencio las necesidades de mano de obra y equipo que debían implementarse para conseguir una fabricación de 794t anuales; en principio solo se creyó necesaria la contratación de 1 operario pensando que cubriría la producción proyectada pero no fue así, se requirió evaluar 5 opciones, de las cuales mediante un análisis de costos y factibilidad, se definió finalmente incorporar 1 operario y repotenciar el equipo de 3 toneladas con un costo $112 430,00 a cinco años, la implementación de este proyecto permitió cumplir con los objetivos planteados. xv INTRODUCCIÓN La empresa de cosméticos quiere enfrentar las nuevas demandas de productos nacionales que demanda el mercado en el área de semisólidos. Para esto se conformó un equipo de profesionales de las diferentes áreas de producción, calidad y mantenimiento industrial para plantearse la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuenta la empresa de cosméticos con los recursos necesarios para incrementar la capacidad en la línea de semisólidos o para incurrir en la adquisición de nuevos equipos, para soportar el crecimiento de la demanda? Hay que considerar que el objetivo de crear una empresa, es básicamente satisfacer las necesidades insatisfechas existentes en el mercado, por ello, los triunfos y la permanencia de la misma, están relacionadas directamente a la demanda de sus clientes; pues son ellos quienes determinan la prosperidad o el fracaso de una empresa. Considerando la importancia que tiene el cliente para la empresa, es primordial que está enfoque sus esfuerzos hacia el consumidor. Muchas veces no es suficiente solo ofertar productos de buena calidad o a un bajo precio, para que el cliente se sienta satisfecho es necesario reunir también otros aspectos como: entregar junto con el producto un servicio de calidad, oportuno y cuando el cliente lo requiera, es por ello fundamental que toda empresa estudie el mercado y en base a ello analizar si su capacidad de producción puede cubrir la demanda existente. Aquilano y Jacobs (2000) definen a la capacidad de producción como “la cantidad de producción que un sistema es capaz de lograr durante un período específico de tiempo” (p. 415). Incrementar la sinergia productiva sin el pleno conocimiento del mercado y sin un adecuado estudio de las preferencias y expectativas de los clientes, puede conllevar a realizar actividades u operaciones innecesarias que no permitan cumplir los objetivos planteados inicialmente por la empresa, por ello es xvi importante la utilización de herramientas estadísticas (pronósticos, perspectivas y análisis estadísticos) que reflejen datos reales del mercado; a los cuales se enfoca la empresa, los quiere alcanzar y/o los quiere mantener. La empresa de cosméticos no está ajena a esta realidad y, por tanto, no debe subestimar a estos factores, ya que, en caso de hacerlo, podría reflejarse de forma negativa en los resultados de la organización. Hacer uso de la capacidad de producción con la que cuenta una empresa basándose en atender los requerimientos del cliente; permitirá colocar en el medio: productos y servicios a menor costo y de excelente calidad. De esta manera, el estudio se planteó como objetivo general: Desarrollar un modelo para lograr incrementar la capacidad de la línea de semisólidos en la empresa de cosméticos con el fin de mejorar su productividad y así soportar el crecimiento de la demanda. Como objetivos específicos se plantea: • Aumentar la capacidad de fabricación de la línea de semisólidos de 484 t/año en un 20%. • Mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles con el fin de minimizar las inversiones en compras de nuevos equipos. • Reducir los costos de producción en la línea de semisólidos. Para incrementar la capacidad de la línea de semisólidos de la empresa de cosméticos el estudio tomó como base el estudio de la demanda a partir del histórico de cuatro años atrás por la empresa contratada para este efecto, para obtener la demanda proyectada del próximo quinquenio. Con la proyección de la demanda se realizó el diagrama de flujo del proceso de fabricación, luego se determinó las capacidades de cada etapa del proceso mediante un estudio de tiempos y movimientos para luego determinar la tasa de rendimiento más baja que vendría a ser la restricción o cuello de botella del proceso. Identificado el xvii cuello de botella, se desarrolló un análisis para determinar su baja capacidad ya sea esta en mano de obra, maquinaria o infraestructura. Las falencias presentadas requerían mejoras en el área productiva. Con el estudio se analizó si con las mejoras realizadas se logra un mínimo del 20% de incremento en fabricación de semisólidos, si no es el caso, se procede a realizar inversiones adicionales en mano de obra maquinaria e infraestructura. Las inversiones que se realizaron se alinearon al aprovechamiento de los recursos disponibles en lo que concierne a mano de obra y utilización de equipos. Para lo cual se empleó el método de balanceo de líneas que consiste en una simulación realizada con el programa Excel en donde interactúan los recursos como son mano de obra, máquina y tiempo, también se optimizó el plan de producción en base a la secuenciación que minimiza los tiempos improductivos. Finalmente para establecer un incremento de la producción se buscó soluciones entre las que se han manejado el incremento de personal, la compra de equipos, la repotenciación de equipos, entre otros, buscando mejorar los recursos. Mediante la aplicación de los métodos antes mencionados se buscó la disminución de costos en mano de obra y la utilización de maquinaria reduciendo el tiempo de ciclo en estos recursos. 1 1. PARTE TEÓRICA 1.1 PRODUCCIÓN 1.1.1 LA INDUSTRIA DE SEMISÓLIDOS EN EL ECUADOR Los semisólidos son preparaciones que se realizan principalmente a través de la industria farmacéutica y de la belleza, y son preparaciones destinadas a ser aplicadas sobre la piel o mucosas permitiendo una acción local o en ciertos casos dan lugar a penetración sub cutánea para la acción de sus principios activos (Botella, 2004, p. 181). Los preparados semisólidos tienen distintas categorizaciones, las principales son las siguientes: • Ungüentos • Cremas • Desodorantes • Pomadas • Geles • Pastas 1.1.2 LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN DE INDUSTRIA La actividad industrial combina diferentes factores de la producción para elaborar productos y/o servicios de consumo. Los factores son: • Los recursos naturales que corresponde a las materias primas que el hombre obtiene directamente de la naturaleza. • La mano de obra que la conforman los trabajadores para transformar las materias primas por medio del uso de maquinarias. • El capital que corresponde al monto de dinero necesario para poner en funcionamiento a una empresa. Al capital también se lo entiende como los 2 bienes fabricados que ayudan a producir otros bienes, ejemplo maquinarias, transporte, equipos, etc. (CIDEAD, 2010, p.2) Cuando se habla de los factores de la producción esto se refiere a todas aquellas empresas dedicadas a la oferta, en la industria se debe considerar materias primas, máquinas y equipos, recursos financieros, mano de obra, servicios de información y servicios de capacitación y asistencia técnica. Porter, menciona que cuando se evalúan las condiciones de los factores de la producción, lo más importantes, desde el punto de vista de la competitividad, es la calidad de estos factores, más que la cantidad. De ahí la importancia de que, un programa de mejoramiento competitivo sectorial, debe incluir también acciones de mejora dirigidas a aumentar la calidad de los factores productivos demandados por las empresas productoras del bien o servicio, base del sector de actividad económica que se está pretendiendo mejorar (Porter, 2003, p.2). 1.1.3 LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA La cadena de valor se define como el conjunto de actividades interrelacionadas que generan valor que va desde la adquisición de materias primas hasta el cobro del producto vendido, incluyendo las actividades de post venta incluidas las devoluciones, mantenimiento, reciclaje, etc. La característica es que al estudiar la cadena de valor una empresa puede identificar sus fuentes de ventaja competitiva pues se disgregan las actividades, además; es importante señalar que ninguna empresa es autosuficiente ya que todas las empresas pertenecen a algún eslabón en la cadena de valor desde la extracción de la materia prima de la naturaleza hasta su procesamiento y cobro por la venta del producto o servicio (Morillo, 2005, p.4) Porter (2003, p.53), introdujo el tema del análisis estratégico y el concepto de la cadena de valor, supo determinar la existencia de vínculos externos o los conocidos “eslabones verticales” y determinó que la manera que trabajan los 3 proveedores y canales de distribución afectan al costo y la manera de trabajar de las empresas, debido a que el nivel de costo y calidad de materia primas entregadas a las unidades productivas dependen de los costos incurridos y el grado de diferenciación frente a sus clientes. Del mismo modo, la satisfacción del cliente y la aceptación del producto en el mercado, dependen de los costos incurridos y los niveles de entrega. Figura 1.1. La Cadena de Valor (Porter, 1985, p.26) Por tanto una empresa crea valor cuando sus ingresos son superiores a sus costos incurridos para la operación de sus actividades principales y de apoyo que conforman la cadena de valor empresarial como se muestra en la Figura 1.1. De otra manera lo explican Hax y Majluf (1997, p.163), quienes que la cadena de valor está compuesta por un conjunto de actividades que lleva adelante una Unidad de Negocios, lo cual proporciona una forma muy efectiva de ver la 4 posición del negocio frente de los principales competidores y de identificar y definir las bases para el logro de una ventaja competitiva sostenible. Adicionalmente explican que se crea valor cada vez que la contribución del comprador excede a los costos totales que se incurren en todas las actividades de la cadena de valor de la empresa. 1.2 CAPACIDAD PRODUCTIVA 1.2.1 DEFINICIONES Y MEDIDAS DE LA CAPACIDAD. Se debe entender por capacidad de producción al potencial de trabajo con que se cuenta, medidas para los distintos sitios de trabajo. Los medio de trabajo entendidos como maquinaria, instalaciones o puestos de trabajo es decir, todos aquellos lugares de trabajo donde se realizan tareas previamente establecidas y que aportan a la elaboración de bienes y/o servicios (Neffa, 2002, p.12). La capacidad de producción cuenta con cinco tipos de capacidad: • Capacidad técnica • Capacidad instalada • Capacidad disponible • Capacidad necesaria • Capacidad utilizada La misma que se expresa de la siguiente manera: a) Unidades de tiempo (horas al año) b) Unidades económicas (dólares al año) c) Unidades físicas (número de unidades al año). A continuación se explica brevemente cada uno de los tipos de capacidad; 5 1.2.1.1 Capacidad Técnica Ct Es la capacidad ideal que tendría una planta productiva y corresponde a la capacidad máxima de producción, la cual en realidad no se la trabaja, que fue prevista en la etapa de construcción de ésta. Matemáticamente se la puede escribir así: !" = [∑ !"$ ] = [∑ 365 % 24% $ ]; & = [1] $ = [1]. [1.1] Para n sitios de trabajo distintos. Dónde: )í*+ ℎ,/*+ !"$ = '365 ( - % 24 ( - % $0 ; *ñ, )í* CTi: la capacidad teórica del sitio de trabajo ni: es el número de sitios de trabajo de tipo i [1.2] 1.2.1.2 Capacidad Instalada Ci Con este concepto se hace referencia a la disponibilidad de infraestructura necesaria para producir ciertos bienes y/o servicios. La cantidad de infraestructura constituye la capacidad instalada, por tanto al tener una mayor cantidad de infraestructura conduce a una mayor capacidad instalada por ende a una mayor cantidad esperada de producción (Mejía, 2013, p.35). Además se puede agregar que el uso de la capacidad instalada depende del nivel de las cantidades producidas es decir de la ocupación de la infraestructura, por tanto dice Mejía (2013, p. 36), la preocupación al referirse a la capacidad instalada radica en torno al nivel de costos, utilización, eficiencia y productividad en su uso. En general la capacidad instalada se diseña para uso parcial y no total. 6 1.2.1.3 Capacidad Disponible Cd A la capacidad disponible se la puede definir como la capacidad instalada de una planta disminuida por los días de trabajo no laborados en un periodo de tiempo considerado (años, meses), horas de ausentismo, tiempo de pérdidas organizacionales, pérdidas de tiempo por razones de fuerza mayor, teniendo en consideración el número de turnos y las horas por turno con lo cual se puede determinar la capacidad disponible (Universidad de Concepción Chile, 2012, p. 1). También se puede decir que la capacidad disponible es el horario de trabajo utilizable de una capacidad de fabricación SAP Help Portal (2012, p.1). Si la capacidad consta de algunas capacidades individuales, se multiplica el horario de trabajo utilizable de una capacidad individual por el número de capacidades individuales. 1.2.1.4 Capacidad Necesaria Cn A la capacidad de producción se la considera como la tasa máxima de producción factible. Implica que el encargado de las operaciones de una empresa debe proporcionar la capacidad necesaria para satisfacer la demanda actual y futura para aprovechar las oportunidades. La capacidad necesaria es la capacidad que una planta productora debe tener en cuenta las condiciones de mercado, el tiempo de producción y la capacidad de que dispone para la producción; para cumplir con el plan de producción ya definido (Teresa y Salazar, 2012, p.15) Matemáticamente se tiene: !$ = [∑ 1 ∑ 213 ∗ /1 ± 5+63] [1.3] 7 = [1,2, … … … . . , 1 = 8ú9:/, ): 6$1,+ ): 1/,);<6,+] [1.4] 7 Qpij = [Cantidad planeada de productos de determinado tipo (cantidad / periodo) para el producto j que se elabora en el sitio de trabajo i]. 1.2.2 PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD (PRC) Todas las empresas de una u otra manera se ven abocadas a la restricción en la obtención de recursos, los mismos que son limitantes para la producción actual y futura de la empresa. Las restricciones de recursos hacen relación a la materia prima, a los recursos humanos, a los recursos financieros y todos estos afectan a la producción ya sea al caer en retrasos tanto en pedidos de materia prima como en entregas del producto final, en producir para tener stock de producto terminado o cumplimiento de pedidos a clientes, o tener capacidad ociosa en la producción (Nario, Negrín y Rosales, 2009, p.103). Para ello, se han diseñado algunas técnicas para mejorar la planeación de los requerimientos y, uno de ellos es el Capacity Resource Planning que se lo define como la planificación de recursos en especial de maquinaria o mano de obra para realizar una tarea determinada en un tiempo preestablecido (Muñoz, 2013, p.1). Básicamente esta técnica se encarga de controlar y coordinar el trabajo de los recursos humanos como de la maquinaria en un tiempo dado y que corresponde a una actividad en el lugar de trabajo, y; la PRC es una herramienta de gestión que permite el tomar decisiones ya sea de corto, mediano o de largo alcance en una organización (Muñoz, 2013, p.1). Esta técnica del CRP participa de una visión de la capacidad de trabajo que tiene un centro productivo (capacidad) y la cantidad de trabajo (carga) que tiene ese mismo centro en un determinado tiempo. Cuando se logra, al menos en teoría, planificar la carga de trabajo y repartir de acuerdo a la capacidad disponible se logra realizar trabajos solicitados en un tiempo establecido, además se minimizan existencias y se ocupa toda la capacidad productiva de ese centro de producción (Muñoz, 2013, p.1). 8 Esta técnica en el corto plazo aporta decisiones acerca de requerimientos de insumos y fechas de entrega por falta o exceso de capacidad productiva. En el mediano y largo plazo la técnica de la Planificación de los Requerimientos de Capacidad permite identificar más claramente la capacidad productiva de la planta y tomar decisiones como por ejemplo la de sub contratación de trabajos, adquisición de maquinaria, ampliación de instalaciones, aumento o disminución de la mano de obra, así como también decisiones de trabajo en jornadas extras (Nario, Negrín y Rosales, 2009, p. 104). Al emplear esta técnica, una empresa podrá beneficiarse entre otras de: • Crea un plan de producción realista pues incrementa la capacidad de producción, puede disminuir ésta carga o puede cambiar de programa de producción. • Hace un seguimiento entre el trabajo que se está procesando y la producción planeada. • Muestra de modo inmediato y con solo una sola mirada, la carga programada en el lugar de trabajo (Nario, Negrín y Rosales, 2009, p. 104). 1.2.3 HERRAMIENTAS PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD 1.2.3.1 Estudio de tiempos y movimientos El estudio de tiempos se lo puede definir como un análisis de tipo científico minucioso y es una técnica que busca establecer un estándar de tiempo para realizar una tarea determinada tanto para los métodos como de los aparatos utilizados con el fin de realizar un trabajo, teniendo en cuenta las demoras personales y algunos retrasos inevitables; es decir el desarrollo de detalles prácticos de la manera de hacerlo mejor y la determinación del tiempo necesario (Sánchez, 2000, p. 7). 9 En relación a las técnicas para utilizar en el estudio de tiempos se tiene: el estudio cronométricos de tiempo, historial de datos estándares internos, datos de ciertos movimientos fundamentales, muestreo obtenido en el trabajo. El método que se escoja para la utilización de cualquiera de éstas técnicas depende de la magnitud de la empresa y el conocimiento y experiencia de quien lleve adelante este trabajo, en todo caso los objetivos al realizar un estudio de tiempos son: • Minimizar el tiempo que se requiere para ejecutar tal o cual trabajo. • Minimizar costos a la vez de conservar recursos. • Ejecutar la producción con atención a la disponibilidad de energéticos. • Obtener un producto confiable y de alta calidad. En cuanto a la importancia de estudiar el tiempo en los procesos de las empresas viene dado porque se desea: • Evaluar el comportamiento del trabajador comparando la producción real con la estándar en un tiempo predeterminado. • Planear las necesidades de mano de obra a futuro en base a la medición de trabajo actual. • Determinar la capacidad disponible para un nivel dado de mano de obra y de equipo, esto con el fin –igual al anterior- de determinar requerimientos a futuro. • Determinar el costo del producto mediante los datos obtenidos de los estándares de mano de obra medidos en el trabajo. • Comparación de los métodos de trabajo cuando se consideran diferentes métodos para llevar a cabo una determinada labor, el medir el trabajo proporciona una guía o una base para comparar económicamente el mejor método a usarse. • El establecimiento de incentivos salariales por cuanto un trabajador recibirá más dinero por mayor nivel de producción. 10 El estudio de movimientos es una técnica que ideó su fundador Frank Gilbreth y consiste en analizar y estudiar los movimientos del cuerpo que se realizan para ejecutar una operación en el trabajo; la finalidad es establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una labor determinada, todo esto conlleva a minimizar la cantidad de trabajo, evitar los movimientos innecesarios; lo que se busca es eliminar tiempos improductivos, es decir que no generan valor (Sánchez, 2000, p. 9-10). Al estudio de movimientos se lo ha podido clasificar en dos términos: el estudio de modo visual de los movimientos y el estudio en los micromovimientos. El estudio de modo visual radica en que por medio de la observación de una determinada operación se elabora un diagrama del proceso del trabajo para luego analizar el mismo y generalmente es aplicado por su bajo costo y simplicidad. Por otro lado el estudio de los micros movimientos se lo emplea cuando existe mucha actividad y cuya duración y repetición son elevadas. A los movimientos se los puede clasificar en eficientes o ineficientes los mismos que se detallan a continuación (Sánchez, 2000, p.10); así: Movimientos Eficientes o Efectivos De naturaleza física o muscular: alcanzar, mover, soltar, pre colocar en posición. De naturaleza objetiva o concreta: usar, ensamblar, desensamblar. Movimientos Inefectivos o Ineficientes Mentales o Semimentales: buscar, seleccionar, colocar en oposición, inspeccionar, planear. Retardos o Dilaciones: retraso evitable, retraso inevitable, descansar y sostener. 11 En cuanto a los principios básicos de los movimientos del operario en planta se tiene de tres tipos: • Movimientos relativos al uso del cuerpo humano • Movimientos relativos a la disposición y condiciones n el sitio de trabajo • Movimientos relativos al diseño tanto de equipos como de herramientas. 1.2.3.2 Balance de líneas Una línea de montaje es una serie de estaciones de montaje de tipo manual o automatizado en las cuales se ensamblan en secuencia lógica un producto o varios productos. El balanceo de líneas de ensamble tiene que ver con agrupar actividades que cumplan con el tiempo determinado para su labor, el contar con una línea de producción equilibrada depende del mejoramiento de ciertas variables (inventarios de productos en proceso, tiempos de fabricación, y entregas parciales de producto) que afectan la productividad de un determinado proceso. Existen dos procesos o términos que se deben considerar para entender el balanceo de líneas y estas son: • La línea de fabricación, línea de montaje o líneas de producción se distribuyan de tal manera que su configuración esté orientada al producto de tal modo que todos los productos a fabricar n la línea sigan una misma secuencia de operaciones; en las ejecuta líneas de producción cada puesto una serie de transformaciones físicas sobre el producto (operaciones, mientras que las líneas de montaje solo ejecutan labores de montaje de componentes o sub conjuntos abastecidos por los proveedores o por otras secciones (Marrano, 2014, p.22 ). 12 Ambas pertenecen a procesos repetitivos y en ambos casos la línea debe ser balanceada para que se puedan ejecutar las series de transformación del producto de forma simultánea. La idea básica de una línea de balanceo es que un producto se vaya armando de modo progresivo a medida que es transportado pasando por estaciones de trabajo relativamente fijas por un dispositivo de manejo de materiales. Después de estudiar una línea de balanceo, una empresa puede determinar: • Un principio de mínima distancia que se recorre • Un principio de flujo normal de trabajo • Un principio de división de trabajo • Un principio de simultaneidad de las operaciones • Un principio de trayectoria fija • Un principio de mínimo tiempo Así, el problema para encontrar formas o maneras de igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones se denomina el problema de balanceo de líneas (Fred y Matthew, 2003). • La línea de ensamble que se dedica a juntar las partes fabricadas en una serie de estaciones de trabajo. Para que la producción en línea se la realice en forma práctica, se debe tomar en cuenta a: • La cantidad de producción o volumen que en todo caso debe poder cubrir los costos que amerita la preparación de la línea de producción. • Equilibrio se refiere que los tiempos deben ser aproximadamente iguales para cada operación. 13 • Continuidades tomar todas las precauciones para asegurar un aprovisionamiento continuo de materiales, piezas e insumos incluso la previsión de fallas en el equipo. 1.2.3.1 Cambios de Layout La distribución consiste en las diferentes áreas funcionales que conforman una instalación logística en un edificio único. Implica no solo el arreglo y la composición de las secciones funcionales internas a dicho edificio (dentro de las cuatro paredes) sino también las demás áreas externas. Estos modos difieren si el layout se diseña a partir de un predio existente o no; pues se deben tener en cuenta un sinnúmero de condicionantes para su diseñó (Arroyo, 2014, p. 1). Por lo general, un proyecto de mejora en el layout viene dado por un cambio de ubicación de equipos o por la incorporación de nuevas máquinas o útiles de montaje o por una mala distribución inicial. Cuando existe una mala distribución existe un sobredimensionamiento de espacios y un serio problema de ubicaciones, esto provoca a su vez que los puestos de operaciones se encuentren distantes de los útiles de montaje perjudicando la operación interna (Suñe, Gil y Arcusa, 2010, p. 81). Para considerar el realizar cambios en el Layout se debe reflexionar y encontrar un método que simplifique la operación de un modo lógico y estructurado. A lo externo de la planta se deberá considerar zonas de recepción de materiales y materia prima, almacenamiento, control de calidad, preparación de pedidos, estacionamientos, sanitarios y algunos otros. Al interior en cambio oficinas administrativas y por supuesto de la planta misma de producción. Es obvio considerar que se deben además tomar en cuenta en planta, los procesos, horarios de trabajo, el equipamiento, cantidad de personal, condiciones ambientales, elementos de seguridad, etc. 14 Al realizar un cambio en la ubicación de los sitios de trabajo y de las máquinas se debe tener presente el evitar sobre todo los llamados cuellos de botella, es decir hay que priorizar el espacio de circulación y el sentido de ésta; donde se prevé que haya un flujo elevado y habitual de circulación para de este modo prevenir accidentes. Para modificar el layout de una empresa y encontrar su distribución “óptima” ésta debe ir condicionada a las operaciones que se planee realizar y de su volumen. Existen algunos flujos que se pueden considerar pero en todo caso la selección final dependerá de un análisis minucioso y detallado de los recorridos, el espacio disponible, el sentido de las ampliaciones y las fases de su implementación y de la realidad física con que cuente la empresa (Sánchez, 199, p.33). 1.2.4 HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE CAPACIDAD 1.2.4.1 Selección de alterativas mediante el análisis costo/beneficio El modelo de la relación costo - volumen –utilidad conocido también como modelo de costo – beneficio es un modelo que diseña acciones para lograr el desarrollo integral de la empresa. Este modelo exige conocer las características de la empresa en función de los costos relacionados a distintos niveles de producción (Molina, 2003, p.17). Los datos con que se maneja este modelo son base para la planificación y toma de decisiones, estos datos no se los debe tomar como de precisión debido a que en muchos casos se basan en supuestos que en pocas ocasiones pueden llevarse a la práctica. En cuanto a las suposiciones básicas, estas las podemos anotar como siguen: • Las ventas permanecerán constantes así exista cambios en el nivel de producción. 15 • La capacidad productiva de una empresa también permanece constante • La eficiencia de la planta será igual a la pronosticada. • Los precios de las materias primas y sueldos de los trabajadores no varían de modo significativo. • Externamente, el nivel general de precios (inflación o deflación) permanecerá constante en el corto plazo. Para complementar el modelo de costo-volumen-utilidad se debe realizar un análisis de contribución y un análisis de equilibrio. 1.2.4.2 Indicadores financieros para la toma de decisiones (TIR, VAN, ROI y Tiempo de recuperación del proyecto). La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés que iguala el valor presente neto a cero. Esta tasa también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la inversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se la expresa en porcentaje (Keat y Young, 2004, p. 573). La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa Interna de Retorno, toman como referencia la tasa de descuento. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo. Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. Para calcular la tasa interna de retorno se calcula utilizando la siguiente fórmula matemática (Keat y Young, 2004, p. 573). =>8 = ?@A + BC (DEF)C + BG (DEF)G + ⋯…..+ BI (DEF)I J=0 [1.5] 16 El Valor Actual Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas (Iturrioz, 2014, p.1). Adicionalmente se puede decir que el valor actual neto representa el valor equivalente al flujo de fondos neto en el presente. =>8 = ?∑LMNA BK (DEF)K = @A + BC (DEF)C + BG (DEF)G + ⋯…..+ BI (DEF)I J [1.6] Este indicador depende de los flujos de fondos netos y de la tasa de descuento determinada. La tasa de descuento (d) es aquella que es aplicada al capital invertido. Dónde: ) ≥ " P>Q T MAR = ' "*+* & 6:/ * ): R1,/6; $)*) ("$,) + & ST*<$ó 0 +/$:+U, ):T +:<6,/ + /$:+U,+ *6;/*T [1.7] Periodo de Recuperación de la Inversión El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. 17 Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo (Keat y Young, 2004, p.574). Se debe decir que este indicador, al igual que el Valor presente neto y la Tasa interna de retorno, permiten mejorar la toma de decisiones. El Período de recuperación es un instrumento que permite medir el tiempo en que una inversión pueda ser recuperada, o dicho de modo técnico, calcular el tiempo en que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o valor de la inversión inicial (Sapag, 2007, p.33). Para calcular el Flujo Neto de Efectivo se debe ir a revisar tanto a los pronósticos de inversión inicial como al estado de resultados. El pronóstico de inversión inicial supone considerar todas las salidas de dinero que hará la empresa en el momento en que empieza a funcionar la misma (año cero); por tanto toda salida de dinero debe ir con signo menos (-). En cambio del estado de resultados se deben tomar ciertas cuentas con sus valores, así: la utilidad o pérdida neta, el valor de la depreciación, el valor de la amortización de activos y las provisiones. Todos estos resultados se suman entre sí y su resultado matemático será el flujo neto de efectivo de cada periodo (año) proyectado. Es importante para ello, y al aplicar al párrafo anterior, explicar que los rubros de depreciación, amortizaciones de activos nominales y las provisiones son rubros (costos y/o gastos) que no generan movimiento de dinero (no alteran el flujo de caja) pero sí reducen las utilidades operacionales de una empresa. Esta es la razón principal porque se deben sumar en el estado de flujo neto de efectivo (Keat y Young, 2004, p.575). 18 Para el caso de que un proyecto sea viable, se usa la siguiente fórmula para cada periodo: PRI = ?* + VWX F J [1.8] Dónde: a: Año inmediato anterior en que se recupera la inversión b: Inversión Inicial c: Flujo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión d: Flujo del año en que se recupera la inversión. La Rentabilidad sobre la Inversión (ROI) El retorno sobre la inversión (ROI) es muy importante para la rentabilidad a largo plazo de cualquier empresa sea grande o pequeña como también es útil para la medición de la rentabilidad de cada proyecto o línea de productos (Chrassus, 2012). Este indicador mide la relación que existe entre la rentabilidad obtenida y la inversión inicial. Para su cálculo se usa ésta fórmula: ROI = ? YZ[\[F]F ^_Z] `La_bc[óL `L[X[]\ d 100J [1.8] Adicionalmente se puede obtener la Rentabilidad sobre las ventas que mide la relación existente entre la utilidad obtenida y los ingresos. Su fórmula es: YZ[\[F]F ^_Z] ROI = ? `Leb_cfc d 100J [1.9] 19 1.3 PRODUCTIVIDAD 1.3.1 PRODUCTIVIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS Uno de los principales indicadores, para medir la competitividad de una actividad económica, es la productividad; la cual se la define como la relación entre los bienes o servicios generados y los insumos utilizados en su producción. Entre más alto es su valor, mayor es el nivel de competitividad alcanzado por la empresa, sector de actividad económica o un país. Uno de los principales indicadores, para medir la competitividad de una actividad económica, es la productividad; la cual se la define como la relación entre los bienes o servicios generados y los insumos utilizados en su producción. Entre más alto es su valor, mayor es el nivel de competitividad alcanzado por la empresa, sector de actividad económica o nación. En el caso de la industria ecuatoriana observamos un comportamiento ascendente, de su productividad, medida a través del cálculo de la productividad laboral, que resulta de la división entre el valor de la producción manufacturera y el número de trabajadores ocupados por las empresas industriales. Esta situación, antes de analizar las diferencias de productividad que se registran entre empresas de distintos tamaño, es positiva; ya que nos está diciendo que, entre el año 2003 y 2007, las empresas sí se han preocupado por llevar a cabo acciones dirigidas a mejorar el funcionamiento de sus procesos internos. Aunque según entidades oficiales, como el Ministerio de Industrias y Productividad –MIPRO-, la productividad industrial ecuatoriano, aún, es bastante baja cuando se la compara con otros países latinoamericanos, (Ministerio de industrias y productividad, 2007, p.1) datos que se puede evidenciar en la Figura 1.2. 20 Evolución de la productividad laboral industrial (2003-2007) 120.000 Dólares por trabajador 100.000 80.000 60.000 Dólares por trabajador 40.000 20.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 Año Figura 1.2. Evolución de la actividad laboral (2003 – 2007) (INEC Encuesta Manufactura y Minería, 2003 – 2007, p.15) 1.3.2 DEFINICIÓN Y VARIABLES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD Los factores que afectan a la productividad en las empresas se las pueden agrupar en aquellas que tienen su origen al interior y otro grupo que se originan al exterior de ésta. Los factores de índole interno tienen que ver con: el recurso humano, máquinas y equipos, materiales e insumos, energía, edificios y terrenos. En cambio los factores que tienen su origen al exterior de la empresa son: disponibilidad de materia prima, mano de obra calificada, políticas estatales referentes a tributación, infraestructura existente, disponibilidad de capital, etc. 21 1.4 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SEMISÓLIDOS. 1.4.1 TÉCNICAS DE PRONÓSTICO Se puede definir como pronóstico al cálculo estimativo de la demanda de un bien o servicio por un periodo de tiempo futuro. Es decir es la estimación anticipada del valor de una variable. Esta definición muestra claramente que un pronóstico es una hipótesis pero con la ayuda de algunas técnicas se puede convertir en algo más revelador que puede proporcionar un parámetro para la toma de decisiones (Guardia, 2012, p.4). Técnicas de pronósticos Los pronósticos pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Los modelos de pronóstico de tipo cualitativo se los usa cuando existen escases en los datos para su seguimiento y cuantificación, por eso se los llama pronósticos subjetivos y se distinguen por no tener datos históricos t como se dijo, se basa en juicio de las personas, lo difícil de este método es poder realizar estimaciones. El modelo cuantitativo se caracteriza por el empleo de datos de tipo histórico es decir reales. Aquí se puede identificar el análisis de series de tiempo y el método causal El modelo de análisis de series de tiempo consiste en establecer y encontrar un patrón del pasado que permita con esta información que la empresa y sus productos se proyecten al futuro; es decir busca prever el futuro en base a datos del pasado, entre los patrones de series de tiempo encontramos (Paul, Philip, Young y Keat, 2004, p.250). 22 • Promedio Simple es un promedio de los datos del pasado en el cual las demandas de los periodos anteriores tienen el mismo peso relativo o de importancia. Su fórmula viene dada por: Ft = ghiC EghiG…………. EghiI [1.10] ^ Donde: pronóstico para el periodo futuro. Ft: >ZWD : demanda real del periodo más reciente. >ZWj : demanda de hace 2 periodos >ZWL : demanda de hace n periodos Número de periodos : • Pronóstico Empírico este método es usado con frecuencia por su bajo costo y simplicidad. Las alternativas se pueden visualizar en la Tabla 1.1. Tabla 1.1. Pronóstico empírico Alternativas Ft= >Z WD Ft= >Z WD Incremento o disminucion Considera estacionalidad (Young, 2004, p.7) • Promedio Móvil Simple este método también de buena aceptación, combina los datos de demanda de la mayor parte de los periodos recientes, siendo su promedio el pronóstico del periodo siguiente y cuyos datos de demanda también tienen igual peso relativo. 23 • Promedio Móvil ponderado Permite otorgar una importancia o peso específico a cada elemento o periodo, en tanto sus valores sumen 1 o 100%; su fórmula corresponde a: ft = [kD >6WD + kj >6Wj + kl >6Wl … … … . . +kL >6WL ] [1.11] Donde: S6: pronóstico para el periodo futuro kD : peso que se le dará a la venta real en el periodo 6WD kl : peso que se le dará a la venta real en el periodo 6Wl kj : kL : peso que se le dará a la venta real en el periodo 6Wj peso que se le dará a la venta real en el periodo 6WD ∑ k$ = 1 • Suavización Exponencial o también conocido como exponencial aminorado debido a que por cada incremento en el pasado este sufre un decremento de alfa (alfa: 0> Ș <1) es otro de los métodos y considera que los datos más recientes indican mejor el futuro de aquellos datos ya distantes; su uso es fácil y lógico, Mediante este método se puede pronosticar a corto plazo debido a que los cambios y la tendencia de éstos no es muy pronunciada. Ecuación para un solo pronóstico ft = [S6WD + m(>6WD − S6WD )] ft = [m >6WD + (1 − m)S6WD )] Donde: S6: pronóstico exponencial aminorando para el periodo t S6WD : pronóstico del periodo anterior >6WD : demanda del periodo anterior m: constante de atenuación, aislamiento, reacción [1.12] 24 A manera de resumen y haciendo una simplificación, en la Tabla 1.2 y 1.3 se presenta la comparación de métodos cualitativos y cuantitativos respectivamente como se muestra a continuación: Tabla 1.2. Comparación de algunos métodos cualitativos de planificación agregada NOMBRE HORIZONTE DE PREDICCIÓN Delphi Mediano y largo plazo Juicio informado Corto plazo MÉTODOS Analogía de ciclos de vida Mediano y largo plazo CUALITATIVOS Investigación de mercado Corto y mediano plazo (Chase y Alcalino, 1995, p.36) Tabla 1.3. Comparación de algunos métodos cuantitativos de planificación agregada TIPO NOMBRE HORIZONTE No formales Corto Promedio simple Corto Promedio móvil Corto Suavización exponencial Corto Suavización exponencial Corto lineal Suavización potencial Corto cuadrática Serie de tiempo Suavización exponencial Corto estacional Filtración adaptativa Corto Descomposición clásica Corto Modelos de tendencia Mediano y largo exponencial MÉTODOS CUANTITATIVOS (Chase y Alcalino, 1995, p.37) Ajuste de curva S Mediano y largo Modelo de Gompertz Mediano y largo Curvas de crecimiento Mediano y largo Census II Corto Box-Jenkins Corto 25 En la Tabla 1.4 se presenta la comparación de los métodos cuantitativos de planificación agregada que pueden ser usados de acuerdo a los requerimientos de la investigación y de la estructura que se pretende plantear para cada tipo de estudio en donde se integrara la información y datos como se muestra a continuación: Tabla 1.4. Comparación de algunos métodos casuales cuantitativos de planificación TIPO NOMBRE HORIZONTE CASUALES Regresión simple Mediano Regresión múltiple Mediano Indicadores principales Corto MÉTODOS Modelos ecométricos Corto CUANTITATIVOS Regresión múltiple de Mediano y largo series de tiempo (Chase y Alcalino, 1995, p.37) 1.4.2 EL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN El plan maestro de producción es un plan a futuro de la producción de los bienes que se pretenden producir pero en el corto plazo es decir a unas pocas semanas o meses (Morales, Carrillo, Juárez, Rosas y Pineda, 2012, p.47). El plan maestro de producción recoge las expectativas existentes en relación a la demanda y las empata con las posibilidades que se tenga del sistema productivo, llámese tecnología o humanas. Existen diferentes posibilidades de compromiso y combinación, la elección de uno o más de ellos de manera eficiente, dependerá de la evaluación de los mismo atendiendo a factores de índole económica, técnica y comercial sea tangible o intangible. Este plan pretende asegurar la cobertura de la demanda por los productos de la empresa teniendo en cuenta las restricciones de capacidad pero produciendo de modo eficiente. 26 El plan maestro indica la cantidad a producirse en un tiempo corto para que una vez terminados estos sean despachados al cliente o ingresen a espacios (bodegas) de productos terminados. La función principal del PMP de programar la producción es lograr un movimiento armónico y uniforme de los productos a través de las etapas de producción. Este plan, también permite la implantación de la capacidad (rendimiento máximo), método mediante el cual se ajusta el programa maestro para equilibrar las fechas vencidas de los trabajos o pedidos contra la capacidad de la planta y sus células de trabajo individual y sus instalaciones (pymex, 2013, p.1). 1.4.3 TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 1.4.3.1 ¿Configuraciones de la programación y control de la producción? Al hablar de esta fase de la producción, se puede decir que para llevar un control y determinar la programación de la producción en una empresa, se deberá tener presente como está configurada el área de producción; en todo caso se debe escoger entre dos tipos existentes (prisma, 2014, p.1). • Producción continua o en serie • Producción por lotes. El tipo de configuración continua se refiere a organizar las máquinas y demás en sitios de trabajo tomando en consideración la secuencia de la producción; básicamente tiene que ver con ajustar de modo continuo la producción, mientras que la producción por lotes de productos, las máquinas y demás se distribuyen por departamentos o funciones dando flexibilidad al proceso. En la práctica las empresas han adoptado formas de producción mixtas o llamadas también híbridas conformadas por células de manufactura y, se especializan en producir familias de piezas con una distribución física que permite 27 planificar y controlar la producción. En términos generales, las actividades que se presentan en la programación y control de operaciones son (prisma, 2014, p.1): • Asignación de cargas, • Secuenciación de pedidos y programación detallada. • Fluidez y control input/output 1.4.3.1 Secuenciamiento de pedido Es una actividad básicamente consiste en determinar el orden de procesamiento de los pedidos en cada sitio de trabajo una vez ya determinada la existencia de la capacidad. Como es de suponer, mientras exista un mayor número de sitios de trabajo más compleja se hace su secuencia sin importar la cantidad de pedidos; por ello es importante saber determinar la configuración que debe tener la planta y cada sitio de trabajo. Al configurar una planta de tipo Flow Shop (en que los distintos productos siguen una misma secuencia en su fabricación), las técnicas más conocidas son (prisma, 2014): • Técnicas de Secuenciación en una máquina: algoritmo húngaro, algoritmo de Kauffman, regla SPT y el método de persecución de objetivos utilizado en los sistemas Kanban. • Técnicas de Secuenciación en varias máquinas: regla de Johnson para N pedidos y dos máquinas, regla de Johnson para N pedidos y tres máquinas y reglas para N pedidos y M máquinas (algoritmo de Campbell-Dudek-Schmith, algoritmo de Bera, técnicas de simulación, sistemas expertos y más recientemente los Sistemas Cooperativos Asistidos). Para las unidades de producción que usan el sistema Job Shop (donde la fabricación de los productos siguen secuencias de fabricación distintas), no es posible emplear para mejorar la producción ninguna técnica, por lo que para 28 determinar la secuencia de operaciones, estas se determinan en función de los objetivos específicos de cada programador de acuerdo a prioridades. 2 MATERIALES Y MÉTODOS 2.1 Aumentar la capacidad de fabricación de la línea de semisólidos de 484tn/año en un 20%. En base al primer objetivo planteado, correspondiente a incrementar la capacidad de fabricación, se han desarrollado varios pasos, considerando inicialmente que para poder incrementar la producción de una línea se debe conocer la situación inicial. Por tanto, el problema inicial que enfrenta la empresa en estudio es la necesidad de determinar la demanda del mercado, con una proyección mínima de 5 años y en base a las decisiones que se tomen, lograr ser más competitiva y brindar una mejor calidad en el proceso productivo, sin embargo al analizar la capacidad de producción de la empresa, la misma es inferior al actual requerimiento del mercado, por lo tanto se busca mejorar la producción mediante premisa de eficiencia operativa. Para incrementar la capacidad de la línea de semisólidos de la empresa de cosméticos primero se utilizará como base el estudio de la demanda a partir de un análisis histórico de cuatro años atrás, para lo cual la empresa utilizó los resultados del análisis de una empresa contratada para este efecto, de cuyos datos fue posible obtener la demanda proyectada del próximo quinquenio. La demanda proyectada que se presenta en la Tabla 2.1, por tanto presenta el resultado del análisis de proyección, presentado por la consultora Price Waterhouse, correspondiente a un estudio que prevé la demanda en unidades y finalmente en toneladas, en el cual, como se puede observar, el crecimiento estimado de la demanda tiene una tasa constante (alrededor del 12%) y por tanto las ventas estimadas, desde el año 2013 hasta el año 2018 se pueden observar, al igual que los resultados presentados de forma gráfica en la figura 2.1, como se muestran a continuación: 29 Tabla 2.1. Proyección de la Demanda de semisólidos DESODORANTES UNIDADES TONELADAS Año 2013 8.300.000 432 Año 2014 9.296.000 483 Año 2015 10.411.520 541 Año 2016 11.660.902 606 Año 2017 13.060.211 679 Año 2018 14.627.436 761 16.000.000 800 14.000.000 700 12.000.000 600 10.000.000 500 8.000.000 400 6.000.000 300 4.000.000 200 2.000.000 100 0 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Años UNIDADES TONELADAS Figura 2.1. Proyección de la Demanda de semisólidos (Consultora Prince Waterhouse, 2013-2018, p.12) Toneladas Unidades (Consultora Prince Waterhouse, 2013-2018, p.12) 30 Como se puede observar en la Figura 2.1, la demanda en el año 2013 fue 432 toneladas, sin embargo un alto crecimiento de la demanda muestra una estimación de requerimientos de 761 toneladas para el año 2018, un 76% más que la demanda en el 2013, sin embargo la producción actual real es cercana a las 484 toneladas, por lo que la empresa de cosméticos actualmente no puede alcanzar esta producción prevista para los siguientes años, por tanto como fin buscará desarrollar un modelo que le permita incrementar la capacidad de producción de la línea de semisólidos. 2.2 Mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles con el fin de minimizar las inversiones en compras de nuevos equipos. Para metodología propuesta se ha considerado realizar un análisis de proceso actual y determinar dentro de ello las capacidades de cada etapa mediante un estudio de tiempos y movimientos para determinar la tasa de rendimiento más baja que sería la restricción o cuello de botella del proceso. Una vez determinado el cuello de botella se realizará un análisis para determinar de qué depende la baja capacidad, ya sea esta por mano de obra, maquinaria o infraestructura y proponer soluciones a esto para lograr el incremento de la producción que optimice los recursos de la empresa. Estas mejoras permitirán incrementar la fabricación de semisólidos para ir alcanzando la demanda potencial prevista. Como se ha mencionado los requerimientos de mejora implicarán inversiones o incremento de diferentes recursos, por lo que las alternativas de mejora deberán estar alineadas al aprovechamiento de los recursos disponibles en lo que concierne a mano de obra y utilización de equipos. Para lo cual se empleará el método de balanceo de líneas que consiste en una simulación realizada con el programa Excel en donde interactúan los recursos como son mano de obra, máquina y tiempo, además de otras alternativas que se tendrá para mejorar la producción, las cuales deberán ser analizadas y considerada la mejor opción. 31 2.2.1 ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL DE FABRICACIÓN El diagrama de flujo del proceso de fabricación actual presentado en la Figura 2.2 parte del transporte de la materia prima, como se observa a continuación: DIAGRAMA DE FLUJO TRANSPORTE DE M.P. RECEPCION M.P INSPECCION M.P. RECHAZO ENTREGA M.P. PRODUCCION FRACCIONAMIENTO M.P. REPORCESO FABRICACION SEMISOLIDOS NO REACTOR 1000 Kg Discreto por lotes INGRESO CUARENTENA INSPECCION SEMIELABORADO APROBADO REPORCESO SI NO ENVASADO TERMOENCOGIDO APROBADO EMPÁCADO SI PALETIZACION ALMACENAMIENTO Figura 2.2. Diagrama de Flujo del proceso productivo de semisólidos 32 A partir del presente diagrama de flujo que se muestra en la Figura 2.2 será posible entender las diferentes fases del proceso, mismas que se encuentran dentro de la fabricación observada en el diagrama de flujo y que corresponden a las fases A, B, C , D y los procesos de reposo y duración que son estándares, y mediante un estudio de tiempos y movimientos será posible determinar la tasa de rendimiento más baja, donde pueda encontrarse un cuello de botella que determine su baja capacidad debido a mano de obra, maquinaria o infraestructura. Hay que considerar que la planta de cosméticos, cuenta con un proceso de fabricación discreto, ya que sus procesos deben interrumpirse por los motivos que se detallan a continuación: a) En el proceso de fabricación se realiza una preparación base en un reactor con agitación planetaria y rotacional para toda una gama de productos, luego en una temperatura menor de 45 C controlada se coloca las esencias y aromas propios de cada uno de los productos. b) Pasa a una etapa de cuarentena (obligatoria), que podrá durar de 2 a 3 días. c) La línea de envasado de capacidad actual superior a la demanda y que esta automatizada en 90%, se puede finalizar el envasado en un mismo día o en varios días (dependiendo del volumen a ser procesado) sin que pueda existir problema en los otros procesos. d) Empacado se lo realiza en máquinas que son automáticas que con la capacidad actual superan a la demanda futura por lo que en este punto no se presenta inconvenientes. Gráficamente se puede observar en la Figura 2.3 el plano de la planta y la fotografía de la Figura 2.4, previo a la implementación, de modo que se pueda posteriormente observar los cambios realizados. 33 FABRICACION Y ENVASADO DE SEMISOLIDOS ENVASADO DE SEMISOLIDOS CON DOS LINEAS ENVASADO DE LINEAS DE ARMADOS GENERALES ENVASADO CUARENTENA Area de fabricacion con restriccion de espacio y para cumplimiento de excedentes de producción es necesario la creacion de turnos FABRICACION SEMISOLIDOS Area s de apoyo para agilitar el aislamiento de materiales y equipos que intervienen en la fabricación y envasado de los productos LAVADO LAVADO TANQUES ALISTAMIENTO DE MATERIALES Y LAVADO Planta productora de semisolidos Figura 2.3. Plano de planta previo a la implementación 34 Figura 2.4 . Maquinaria para la fabricación de semisólidos previa a la implementación 2.2.2 ILUSTRACIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN QUE EXISTE EN EL PROCESO PRODUCTIVO. En la empresa de cosméticos toda la información se maneja a través de un ERP, utilizando como dato de entrada el presupuesto anual que se lo construye en la reunión de Rolling Forecast. En esta reunión participa el Área Comercial con sus proyecciones de ventas mensuales y por número de referencias (sku), Producción con las capacidades de Planta y Logística para el tema de Abastecimiento y Distribución en general. El dato de partida para la Planificación Maestra es ajustado mensualmente en reuniones para fijar el presupuesto operativo con el dato ajustado, se procede a 35 correr el Programa Maestro de producción (MPS), Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP) y la Planificación de distribución (DRP). La información que recopila el programa se ilustra a través de la Figura 2.5. Figura 2.5 . Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP) 2.2.3 ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO Para estudiar y entender el proceso productivo se han considerado un estudio de tiempos y movimientos. Los tiempos productivos se han tomado en base a una muestra de 54 días de estudio dentro del período del: 31 de marzo 2014 al 31 de julio de 2014, dentro de lo cual se ha considerado el tiempo de fabricación para los diferentes productos, para lo cual se ha utilizado la ficha de tiempo en el Anexo 1. En el formato se considera el producto, el tiempo por cada fase productiva de lo cual la sumatoria representa el tiempo total de producción, así como la cantidad producida por hora mediante la siguiente fórmula: 36 Promedio de capacidad por turno = Producción en kg / tiempo de producción x 60 Y de ello la cantidad producida por día, por mes y por año para tener una proyección anual. Una vez observado el tiempo utilizado para la producción, se deberá analizar la capacidad (en Kg/H), para determinar la capacidad más baja y por tanto el cuello de botella en la operación. Para ello se utilizará una ficha para el análisis de cuellos de botella, que se presenta en el Anexo 1. Con los datos obtenidos y habiendo determinado donde se encuentra el cuello de botella, será posible realizar un balance de líneas. Uno de los requisitos para implementar un balanceo de líneas es encontrar lo tiempos estándares de cada fase de la línea de semisólidos, sin embargo los datos que puedan ser arrojados por el estudio de tiempos podrían contener mucha variabilidad, para corregir si fuera este el caso se deberá contemplar realizar previamente un control estadístico de procesos. 2.2.4 ANÁLISIS DE CONTROL DE PROCESO Se utilizará una ficha de control de tiempos para el análisis de control de proceso que se presenta en el Anexo 2. Para obtener los límites de control se utilizarán las siguientes fórmulas: op!qr = [ds + >j Qr] o&!qr = [ds − >j Qr ] [2.1] 37 s Donde d: Corresponde a la media de medias obtenida de cada una de las lecturas de los tiempos de cada proceso, agrupadas por operador y tomadas cuando estos roten en los turnos para obtener una muestra homogénea. A partir de esta información, como se observa ha sido posible obtener las medias para cada fase de producción para la realización de la gráfica de control de tiempos. La gráfica obtenida deberá establecer los límites central, superior e inferior y los valores obtenidos de muestra como el ejemplo siguiente: 70 60 T(min) 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Numero de Datos LC LS LI T. RETIRO MP Figura 2.6 . Control de tiempos En la Figura 2.6 se observar si el tiempo de producción se encuentra bajo control y de ser requerido se podrá analizar sus mejoras. Para un proceso fuera de control, será necesario analizar la situación en producción y proponer opciones de solución, para ello se ha considerado la necesidad de utilizar los diagramas de Ishikawa, y con su correspondiente análisis, realizar una propuesta de solución para mejorar el sistema y que el mismo pueda mantenerse bajo control. La propuesta se la aplicará en planta y se volverá a realizar las muestras para observar el tiempo de producción y establecer límites de control. 38 En caso de que el nuevo proceso ya se encuentre bajo control, se utilizará los nuevos tiempos promedios como tiempo estándar para realizar el correspondiente balance de línea, como una de las herramientas que servirán para mejorar los cuellos de botella en el proceso o determinar otras potenciales soluciones para mejorar la producción, cumpliendo con los requerimientos legales para los trabajadores y buscando que se minimice la inversión. Para realizar el análisis de alternativas para el mejoramiento de los procesos, el primer paso será lo realizado previamente que corresponde a la medición del proceso y su variabilidad, una vez analizado esto se observará cuáles son los potenciales problemas, para ello se hará uso del diagrama de Ishikawa que se observa en la Figura 2.7, mismo que permitirá determinar potenciales causas con el análisis del personal y la gerencia, mismo que posteriormente ayudará a establecer potenciales soluciones. Maquinaria Métodos Problemas Mano de obra Materiales Figura 2.7. Diagrama de Ishikawa 2.3 REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE SEMISÓLIDOS Para reducir los costos se realizara el balance de línea con el fin de mejorar las líneas de producción, para lo cual se deberá considerar el actual proceso con la 39 variable a estudiar, que en el presente caso corresponde al tiempo y el número de trabajadores a través del cual se determinará la manera óptima de incrementar la capacidad productiva de modo que el incremento de trabajadores se realice en la fase de proceso que actualmente tenga mayor tiempo de fabricación y por tanto que esté retrasando al proceso que viene y de esta manera ir optimizando los costos con el análisis de varios escenarios. Se usará una ficha para el análisis de balance de líneas cuyo modelo se trabajará en Excel para poder ir obteniendo los resultados de los diferentes escenarios en el Anexo 2. Una vez identificados los escenarios y tomando en cuenta costos, personal e infraestructura se determinara cual será el que se aplique y que da solución al proyecto de incremento de producción en base a la demanda. 2.3.1 ANÁLISIS DE DECISIONES Y COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Una vez realizados el mejoramiento del proceso a través de las evaluaciones de las fichas de control y posteriormente el análisis de balance de línea, se deberá tomar decisiones con la información que resulte de la metodología aplicada y que estará soportada con datos del proceso actuales que indicarán mediante la optimización de cada una de las fases del proceso si es capaz de atender la nueva demanda de producción o será necesario la incorporación de operadores maquinaria o infraestructura, todo esto en un marco de análisis financiero cuyos indicadores determinen la factibilidad del proyecto. Una vez tomado las decisiones, se implementará el proyecto en la empresa y se evaluará sus resultados considerando los costos, así como el ahorro generado con el proyecto y se evaluará mediante un flujo de caja en el Anexo 3. Y se realizará la evaluación financiera mediante el cálculo del VAN y la TIR, las cuales se obtendrán mediante el uso de las funciones de Excel VAN ( ) y TIR ( ). 40 3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN El estudio preliminar muestra que la fase operativa de la fabricación es el proceso que mayor cantidad de tiempo requiere dentro del proceso completo, que si bien es la fase central del proceso, es donde existe una limitante de capacidad y por tanto donde se deberá centrar en el estudio para poder mejorar la capacidad productiva, disminuir tiempos y por tanto es el área que permitirá el incremento de producción requerida para la fabricación de semisolidos con lo cual se pretende incrementar los niveles de venta. 3.1 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL Para realizar el análisis de cuellos de botella es necesario realizar primeramente un estudio de tiempos para determinar la cantidad de producción anual para lo cual se ha tomado una muestra inicial y a través de esta determinar el tiempo de cada fase de operación como se muestra en la Figura 2.8. MODELO PRODUCTIVO LÍNEA SEMISÓLIDOS Bodega MPs Ca pa cida d Insta la da Núme ro de pe rsonas Fraccionamiento 1000 kg/h 1 Fabricación reactor 1 TN 99 kg/h 1 Cuarentena 417 kg/h 1 Envasado 5000 kg/h 7 Termoencogido 2000 kg/h 1 Empacado 1429 kg/h 1 Empalado 2000 kg/h 1 Figura 2.8 . Modelo Productivo al inicio del estudio 41 A través del estudio de tiempos se determinó la capacidad en kilos producidos por año como muestran los datos presentados en la Tabla 3.1. Tabla 3.1. Estudio de tiempos para determinar capacidad en kilos producidos año Tasa Horas Días/ más /día mes baja de CI (kg/H) 99,04 16 26 Costo Tonelada en USD Meses/ año Kg/año Merma 3% Reproceso 0,2% Proyecc anual Kg 12 494408 14832 989 478587 66440 Para la obtención de la capacidad más baja o cuellos de botella se tomaron muestras de tiempos de cada fase de proceso de fabricación en el Anexo 4. En la Tabla 3.2 se muestra el resultado de los análisis, mismos que se calcula con la siguiente formula CI= Kg/H, donde: CI: es la capacidad instalada Kg: kilogramos H: tiempo (transformando minutos a horas) Tabla 3.2. Análisis de cuellos de botella Operación Fracción Mps Fabricación Cuarentena Envasado Termoencogido Empacado Embalado Tiempo min Cantidad Kg Capacidad Kg/H 60 1000 1000 605,8 1000 99,04 144 1000 417 0,2 1000 5000 0,5 1000 2000 0,7 1000 1429 0,5 1000 2000 CUELLO DE BOTELLA Esto implica que el proceso de fabricación es el que actualmente está presentando un cuello de botella bastante importante, pues como se puede observar, la producción solamente permite una capacidad de 99 Kg. por hora, mientras que los demás tienen una capacidad 4 veces mayor en el siguiente proceso y por tanto se está desaprovechando la capacidad productiva. 42 Por tanto para poder analizar el proceso de fabricación que es el que está afectando a los demás se realizará un balance de líneas, sin embargo al analizar los datos de los tiempos de proceso, se puede determinar que el tiempo tiene incrementos y disminución y por tanto si bien se puede tener un tiempo medio, no se puede establecer un tiempo estándar, por lo que se analizará los tiempos en cada fase del proceso y con ello se determinará cuáles son los problemas a solucionar para establecer un tiempo estándar. 3.1.1 CONTROL ESTADÍSTICO DE LOS PROCESOS CEP Las tablas y gráficas de control, basadas en técnicas estadísticas, permiten emplear razonamientos objetivos para discrepar variaciones de fondo de sucesos de importancia. Casi toda su fortaleza está en la capacidad de controlar el centro del proceso y su variación alrededor del centro. Tomando datos de mediciones en diferentes sitios en el proceso, se pueden descubrir y corregir variaciones en el proceso que puedan afectar a la calidad del producto o servicio final, disminuyendo reprocesos y evitando que los problemas lleguen al cliente final. Con su énfasis en la detección a tiempo y previniendo problemas, CEP tiene una clara ventaja frente a los métodos de calidad como inspección, que aplican recursos para detectar y corregir problemas al final del producto o servicio, cuando ya es demasiado tarde. Además de disminuir los reprocesos, CEP puede tener como resultado una disminución del tiempo necesario para producir el producto o servicio. Esto se debe en parte a que la probabilidad de que el producto final no se tenga que reprocesar, pero también puede ocurrir que al usar CEP, identifiquemos las restricciones del proceso, paras y otros tipos de esperas dentro del proceso. Disminución del tiempo de ciclo del proceso relacionado con mejoras de rentabilidad hacen del CEP una herramienta excelente desde la óptica de disminución de costos y de la satisfacción del cliente final. Los datos presentados a continuación parten de la base de datos original de los tiempos tomados en planta, en el Anexo 4, mismos que se han organizado por producto como lo muestran los datos en la Tabla 3.3 como sigue: 56 6,40 15:30 7:55 30 45 42 19,56 16-abr 17-abr Promedio Desviacion estándar 7:15 13:20 20:15 12:15 64 57 47 53 59 15 13:00 13:20 16-abr 8:00 8:30 60 FASE A 60 HORA FINAL 15-abr T. RETIRO MP HORA DE INICIO 14-abr FECHA # MP FRA CCIONADAS MINUTOS 36,34 153 175 130 205 115 142 51,50 165 190 150 155 235 96 69 46,98 30 129 20 60 104 FASE B FASE C FASE D TOTAL TOTAL 60 60 60 60 60 0,00 60 60 60 60 60 60 0,00 60 0,00 45 45 45 45 45 45 28,31 608,20 624,00 V.VITERI 631,00 V.VITERI 592,00 V.VITERI 628,00 J.TOMALO 566,00 V.VITERI 1000 AROM 1000 AROM 1000 AROM 925 AROM 1000 AROM TEIMPO DE DURACION DURACION MINUTOS OPERADOR CA NTIDAD PRODUCTO REPOSO BAJA DE BULK LIMPIEZA TIEMPO MINUTOS 43 Tabla 3.3. Tiempo de producción por fase productiva 44 Los tiempos obtenidos clasificados por fase de fabricación han permitido los resultados de acuerdo a la fase productiva. 3.1.1.1 Retiro de materia prima En la primera fase correspondiente a retiro de materia prima, los resultados obtenidos del grupo muestral se presentan en la Tabla 3.4, misma que refleja el tiempo de producción, así como también los rangos del grupo de observaciones y sus respectivos resultados de cantidad de medias, la media de medias, media de los rangos y la constante A2. Tabla 3.4. Medias y rangos del tiempo de producción (RETIRO de Mps) T. RETIRO MP n Media R 39 32 23.3 27.0 23.00 13.00 41.0 24.0 31.8 28.0 37.5 28.0 27.7 34.0 30.0 15 15 27.0 15.00 27.00 42.00 32.0 11 29.58 26.09 Los valores tienen rangos altos, presentando por tanto una variación importante. Para obtener el límite superior e inferior se calculará con las fórmulas respectivas: op!qr = [dt + Aj Qr] op!qr = [29.59 + 0.483 (26.09)] = 42.18 [3.1] 45 o&!qr = [dt − Aj Qr] [3.2] o&!qr = [29.59 − 0.483 (26.09)] = 16.98 Tabla 3.5. Ficha de control GRÁFICA DE CONTROL T. RETIRO MP tiempo de retiro Mps TIEMPO DE RETIRO Mps LC LS LI 39,0 29.58 42.18 16.98 23,3 29.58 42.18 16.98 23,0 29.58 42.18 16.98 41,0 29.58 42.18 16.98 31,8 29.58 42.18 16.98 37,5 29.58 42.18 16.98 27,7 29.58 42.18 16.98 30,0 29.58 42.18 16.98 15,0 29.58 42.18 16.98 15,0 29.58 42.18 16.98 42,0 29.58 42.18 16.98 Como se observa en la Tabla 3.5 el Límite Central (LC) o media de los tiempos, obtenido en base a la media de los datos de medias. Los límites superior (LS), límite inferior (LI) y la capacidad de proceso. A través de estos resultados se observa la Figura 3.1 de control como sigue: 45,00 40,00 35,00 T(min) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numero de Datos LC LS LI Figura 3.1. Gráfica de control T. RETIRO MP tiempo de retiro Mps 10 11 46 En esta primera parte del proceso se puede observar un proceso fuera de control, pues existen medias con datos fuera de límites. De igual manera el análisis de tiempos en los demás procesos se presentan en las siguientes tablas. En la tabla 3.6 se observan los datos de la fase A como sigue: 3.1.1.2 Fase A Tabla 3.6. Ficha de control GRÁFICA DE CONTROL FASE A LC tiempo fase A TIEMPO FASE A LS LI 56,0 48,57 64,73 32,41 56,6 48,57 64,73 32,41 70,6 48,57 64,73 32,41 42,3 48,57 64,73 32,41 51,3 48,57 64,73 32,41 47,0 48,57 64,73 32,41 54,6 48,57 64,73 32,41 55,0 48,57 64,73 32,41 40,0 48,57 64,73 32,41 39,0 48,57 64,73 32,41 22,0 48,57 64,73 32,41 80,00 70,00 60,00 T(min) 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 Numero de Datos LC LS Figura 3.2. Gráfica de control LI FASE A tiempo de fase A 9 10 11 47 De igual manera se observa en la Figura 3.2, el proceso se encuentra fuera de control, los tiempos caen fuera de los límites de control y parecen existir tendencias. 3.1.1.3 Fase B Tabla 3.7. Ficha de control tiempo fase B GRÁFICA DE CONTROL FASE B LC TIEMPO FASE B LS LI 153,4 134,63 160,33 108,93 193,7 134,63 160,33 108,93 142,0 134,63 160,33 108,93 175,0 134,63 160,33 108,93 118,3 134,63 160,33 108,93 136,8 134,63 160,33 108,93 184,6 134,63 160,33 108,93 107,3 134,63 160,33 108,93 65,0 134,63 160,33 108,93 85,0 134,63 160,33 108,93 120,0 134,63 160,33 108,93 250,00 T(min) 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numero de Datos LC LS Figura 3.3. Gráfica de control LI FASE B tiempo de fase B 10 11 48 Existen varios puntos fuera de control, como se presentan en la Tabla 3.7. Los datos de la fase C se muestran en la Figura 3.4. 3.1.1.4 Fase C Los datos de la fase C se presentan en la tabla 3.8 Tabla 3.8. Ficha de control GRÁFICA DE CONTROL FASE C LC tiempo fase C TIEMPO FASE C LS LI 68,6 54,41 100,29 8,52 33,7 54,41 100,29 8,52 136,8 54,41 100,29 8,52 70,0 54,41 100,29 8,52 86,7 54,41 100,29 8,52 50,0 54,41 100,29 8,52 32,7 54,41 100,29 8,52 40,0 54,41 100,29 8,52 30,0 54,41 100,29 8,52 30,0 54,41 100,29 8,52 20,0 54,41 100,29 8,52 160,0 140,0 T(min) 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nuero de Datos FASE C LC Figura 3.4 . Gráfica de control LS LI tiempo de fase C 10 11 49 Está un punto muy por fuera de los límites existiendo un proceso fuera de control que se presentan en la Figura 3.4. 3.1.1.5 Fase D Finalmente los datos de la fase D presentados en la tabla 3.9: Tabla 3.9. Ficha de control tiempo fase D GRÁFICA DE CONTROL FASE D LC TIEMPO FASE D LS LI 165,2 178,29 221,41 135,17 161,0 178,29 221,41 135,17 134,0 178,29 221,41 135,17 150,0 178,29 221,41 135,17 150,5 178,29 221,41 135,17 170,0 178,29 221,41 135,17 191,8 178,29 221,41 135,17 243,7 178,29 221,41 135,17 210,0 178,29 221,41 135,17 210,0 178,29 221,41 135,17 175,0 178,29 221,41 135,17 300,0 250,0 T(min) 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numero de Datos FASE D LC LS Figura 3.5. Gráfica de control LI tiempo de fase D 10 11 50 La Figura 3.5 muestra que existe clara tendencia a incrementarse y luego nuevamente a disminuir los tiempos, además de un punto fuera de control, se concluye que el proceso debe ser observado y corregido. Como se ha podido observar, todos los procesos se encuentran con tiempos no estándar y en general el proceso está fuera de los límites de control, por ello en cada punto del proceso se analizará para poder determinar causas y de ello las respectivas soluciones. 3.2 ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO De acuerdo a la fase productiva se ha considerado el análisis, mediante el diagrama de Ishikawa presentado en la Figura 3.6, para determinar los principales problemas y de ello establecer potenciales soluciones que puedan ser aplicadas a la empresa con la finalidad de incrementar los niveles de productividad y rentabilidad con procesos complementarios con lo cual se establezca la sistematización y estandarización de cada una de las fases del producto que a su vez se integraran al mejoramiento continuo que la empresa deberá realizar. Métodos Maquinaria Manejo de grandes volúmenes (tanques de 55 galones) Limpieza: se requiere limpieza profunda en ciertas producciones Retazos Contaminación cruzada Falta estandarizar el método de trabajo entre operadores Mano de obra Insuficientes herramientas para manejo ergonómico de tanques Espacio de fraccionamiento Pequeño Proceso fuera de control Materiales Figura 3.6. Diagrama de Ishikawa proceso inicial: Retiro Mps 51 Los problemas presentados que generan retrasos y contaminación cruzada y por ello el proceso fuera de control son los siguientes: • Manejo de tanques grandes (potencial equipamiento) • Requerimiento de limpieza profunda • Espacio pequeño de fraccionamiento (posibilidad de rediseño) El manejo de tanques tiene efectos en el tiempo e inclusive en la seguridad, además la limpieza puede generar variaciones mayores de los procesos. Finalmente el diseño del espacio no genera las mejores condiciones, por tanto se plantea las siguientes soluciones: Soluciones a la problemática: • Compra de coche de acero inoxidable para manejo ergonómico de tanques • Capacitación a personal de limpieza de servicios generales • Rediseño espacio fraccionamiento para cumplir los requerimientos de fabricación. Los problemas de la fase A pueden visualizarse en la Figura 3.7: Métodos Materiales Proceso de colocación de Materias primas no establecido Materia prima semisólida con diferente grado de viscosidad o dureza Retazos Problemas de salud (ergonomía) Proceso fuera de control Escaleras con mal diseño ergonómico. Colocación incorrecta de materia prima Maquinaria Mano de obra Figura 3.7. Diagrama de Ishikawa proceso Fase A 52 Priorización de problemas • Procesos incorrectos de colocación de materia prima • Escaleras con mal diseño • Materia prima semisólida con diferente grado de viscosidad o dureza Soluciones • Definir proceso de colocación de materia prima y capacitar al personal • Adquisición de Cinturón de calentamiento para tanques • Escalera inoxidable. A continuación se detallan los problemas de la fase B en donde se engloban los métodos, materiales, maquinaria y mano de obra aspectos que han sido esbozados en el diagrama de Ishikawa como se puede observar en la Figura 3.8 cada uno de los apartados antes mencionados: Métodos Materiales Proceso de mezcla de las materias primas (calentamiento) Problemas de aislamiento de tuberías Demora en el calentamiento de los procesos de fabricación Proceso fuera de control Cantidad de vapor insuficiente para todos los procesos No identifican fuentes de problema Mano de obra Maquinaria Figura 3.8. Diagrama de Ishikawa proceso Fase B 53 Priorización El problema interrelaciona las diferentes partes. La principal situación identifica que existen caídas de presión de vapor en la línea principal por lo que es necesario para profundizar y entender completamente, un cálculo de consumo con especialistas para considerar la posible necesidad de adquirir un nuevo caldero y a su vez mejorar el aislamiento de las tuberías de paso de vapor, para garantizar un calentamiento a presión constante. Solución • Aislamiento de tubería • Compra de nuevo caldero de 30BHP En el diagrama de Ishikawa del proceso Fase C (agitación de las materias primas, enfriamiento) se detalla los aspectos de métodos, materiales maquinaria y mano de obra que afectan en las actividades de retazos de calidad del producto y pérdida de recursos que se presenta en la Figura 3.9 Métodos Materiales Incorporación de un proceso intermedio de enfriamiento con agua a temperatura ambiente Aislamientos de tanque de enfriamiento Retazos Calidad de producto Pérdida de recursos Falta de capacidad de tanque de enfriamiento Encendido a destiempo en el proceso de fabricación Maquinaria Mano de obra Figura 3.9. Diagrama de Ishikawa proceso Fase C 54 Priorización • Falta de capacidad de tanque de enfriamiento • Aislamiento de tanque de enfriamiento • Encendido a destiempo en el proceso de fabricación Solución • Incorporación de un nuevo tanque en paralelo de 1 TN • Recubrimiento de tanques con material aislante • Automatización • Reprogramación del sistema de enfriamiento 3.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS Todas las soluciones planteadas previamente han sido implementadas en el área de producción, con lo cual se observa una disminución del tiempo de proceso, en las diferentes fases del proceso productivo, por lo cual se ha realizado una nueva medición la misma que puede ser observada en las tablas y graficas de control que se presentan luego de las fotos de dicha implementación. En un principio en la empresa de cosméticos se contaba con un solo caldero para la fabricación de semisólidos en las fotografías que se muestran a continuación se puede observar la compra de un nuevo caldero con el cual se cubren las deficiencias que se tenía en la parte térmica de la planta. En las fotografías también se puede evidenciar que las tuberías de vapor estaban expuestas al ambiente lo que permitía que el calor del vapor vaya disminuyendo y al momento de realizar la transferencia del mismo no sea tan efectivo y tome más tiempo para cumplir con su objetivo. Las fotografías también dejan ver la adquisición de un virador de tanques para poder hacer más fácil la tarea de fraccionamiento en implementaciones. la Figura 3.10 muestra las fotografías de dichas 55 Figura 3.10. Implementación de mejoras 56 Una vez implantadas las mejoras a los procesos, se ha realizado nuevamente una evaluación a los mismos para determinar si ha mejorado la capacidad de proceso, que se puede observar en las fotografías presentadas en la Figura 3.10. 3.2.1.1 PROCESO INICIAL: RETIRO MPS Tabla 3.10. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de retiro Mps) GRÁFICA DE CONTROL T. RETIRO MP LC TIEMPO DE RETIRO Mps LS LI 31,0 29.07 40.18 17.96 27,0 29.07 40.18 17.96 31,0 29.07 40.18 17.96 38,0 29.07 40.18 17.96 28,6 29.07 40.18 17.96 31,5 29.07 40.18 17.96 29,0 29.07 40.18 17.96 28,0 29.07 40.18 17.96 24,7 29.07 40.18 17.96 21,0 29.07 40.18 17.96 30,0 29.07 40.18 17.96 45,0 40,0 35,0 T(min) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numero de Datos T. RETIRO MP LC LS LI Figura 3.11. Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de retiro Mps) 11 57 Como se puede observar, en la Tabla 3.10 con las mejoras implementadas, se ha obtenido procesos bajo control, cumplen con mantenerse bajo límites y han mejorado los tiempos de producción y que se puede verificar con el proceso controlado presentado en la Figura 3.11. 3.2.1.1 Fase A Tabla 3.11. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de fase A) GRÁFICA DE CONTROL FASE A LC TIEMPO FASE A LS LI 42,0 44,5 58,07 30,94 44,0 44,5 58,07 30,94 51,0 44,5 58,07 30,94 43,4 44,5 58,07 30,94 37,3 44,5 58,07 30,94 47,0 44,5 58,07 30,94 54,6 44,5 58,07 30,94 43,2 44,5 58,07 30,94 45,7 44,5 58,07 30,94 39,7 44,5 58,07 30,94 41,7 44,5 58,07 30,94 70,0 60,0 T(min) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numero de Datos FASE A LC LS LI Figura 3.12 . Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de fase A) 11 58 En la Tabla 3.11 se muestra la ficha de control del proceso mejorado de la Fase A qué se muestra bajo control en la Figura 3.12. 3.2.1.2 Fase B Tabla 3.12. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de fase B) GRÁFICA DE CONTROL FASE B LC TIEMPO FASE B LS LI 153,4 134,54 160,77 108,32 136,0 134,54 160,77 108,32 142,0 134,54 160,77 108,32 130,0 134,54 160,77 108,32 128,3 134,54 160,77 108,32 146,0 134,54 160,77 108,32 138,0 134,54 160,77 108,32 127,3 134,54 160,77 108,32 132,0 134,54 160,77 108,32 127,0 134,54 160,77 108,32 120,0 134,54 160,77 108,32 180,0 160,0 140,0 T(min) 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NUmero de Datos FASE B LC LS LI Figura 3.13. Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de fase B) 11 59 En la Tabla 3.12 se muestra la ficha de control del proceso mejorado de la Fase B muestra de igual manera resultados favorables como se verifica en la Figura 3.13. 3.2.1.3 Fase C Tabla 3.13. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de fase C) GRÁFICA DE CONTROL FASE C LC TIEMPO FASE C LS LI 65,0 51,55 74,15 28,93 52,0 51,55 74,15 28,93 56,0 51,55 74,15 28,93 50,0 51,55 74,15 28,93 51,0 51,55 74,15 28,93 48,0 51,55 74,15 28,93 56,0 51,55 74,15 28,93 38,0 51,55 74,15 28,93 55,0 51,55 74,15 28,93 51,0 51,55 74,15 28,93 35,0 51,55 74,15 28,93 80,0 70,0 60,0 T(min) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numero de Datos FASE C LC LS LI Figura 3.14. Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de fase C) 11 60 Los datos de la fase C presentados en la Tabla 3.13 muestran un proceso mejorado y bajo control como se observa en la Figura 3.14. 3.2.1.4 Fase D Tabla 3.14. Ficha de control proceso mejorado (tiempo de Fase D) GRÁFICA DE CONTROL FASE D LC TIEMPO FASE D LS LI 160,0 173,26 208,82 137,69 148,0 173,26 208,82 137,69 181,0 173,26 208,82 137,69 172,0 173,26 208,82 137,69 165,0 173,26 208,82 137,69 166,0 173,26 208,82 137,69 191,8 173,26 208,82 137,69 192,0 173,26 208,82 137,69 186,0 173,26 208,82 137,69 169,0 173,26 208,82 137,69 175,0 173,26 208,82 137,69 250,0 200,0 T(min) 150,0 100,0 50,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numero de Datos FASE D LC LS LI Figura 3.15. Gráfica de control de proceso mejorado (tiempo de fase D) 11 61 En la Tabla 3.14 se muestra la ficha de control del proceso mejorado de la Fase D verificándose un proceso bajo control que se muestra en la Figura 3.15. Desviacion Etandar Tiempo Retiro Mps Desviacion Etandar Tiempo fase A Desviacion Etandar Tiempo fase B Desviacion Etandar Tiempo fase C Desviacion Etandar Tiempo fase D ANTES 9,8 12,7 40,7 34,3 32,5 DESPUES 4,3 4,9 9,7 8,3 13,7 Como se puede observar al comparar la variabilidad del proceso antes y después, en una segunda fase ya existe un mejor control, ya que la variabilidad ha disminuido considerablemente por ello se ha considerado que los tiempos están mayormente controlados y pueden ser considerados tiempos estándar para el análisis de balance de línea que permitirá mejorar la producción con un menor costo y aprovechando mejor los recursos existentes. El balance de línea es una de las herramientas más importantes para el control de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende la optimización de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables tales como los son los inventarios de producto en proceso, los tiempos de fabricación y las entregas parciales de producción. El principio fundamental de un balanceo de línea corresponde a igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso. Construir una línea de producción balanceada requiere de una sensata obtención de datos, aplicación teórica, movimiento de recursos e incluso inversiones económicas. Por ello, vale la pena considerar una serie de condiciones La Tabla 3.15 muestra un simulador de datos el mismo que interactúa con los costos y mano de obra permitiendo obtener varios escenarios que permitirán tomar una decisión. 62 3.3 BALANCE DE LÍNEAS Tabla 3.15. Balance de líneas 63 Al realizar el balanceo de línea presentado en la tabla 3.15, y al observar los ciclos de control estos indican cual es el valor en tiempo que está demorando a la línea de producción. La tabla muestra las operaciones iniciales con los cuales se trabaja y los ajustes en mano de obra y equipos que se ha realizado en las siguiente iteraciones, determinando la necesidad tanto en recurso humano y maquinaria que debían implementarse para mejorar la producción de acuerdo a cada una de las fases del proceso de fabricación. Finalmente se puede observar el costo por kilos producidos, y su comportamiento en cada una de las iteraciones mostrando como este baja al incrementar la capacidad en maquinaria y recurso humano. Para esclarecer los resultados se presenta a continuación la Figura 3.16 de costo unitario kilo de producción de acuerdo a la iteración realizada. Costo unitario kilo - Iteración 7,0000 6,0000 Costo kilo (USD) 5,0000 4,0000 3,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0 2 4 6 8 Iteración 10 12 14 16 Figura 3.16. Costo unitario de producción de acuerdo a la iteración en el balance de líneas 64 Como se observa el costo disminuye de forma acelerada hasta la quinta iteración, es decir en el momento en que se considera 2 operaciones para la fase 1,2, 5; y 3 operaciones para la fase 3,4, lo cual permitiría incrementar de forma importante la producción y a su vez se disminuye el costo a menos de la mitad en relación a los costos unitarios por kilo de producción. Sin embargo aunque las demás iteraciones tienen un costo menor estas comienzan hacer irreales ya que de acuerdo al tipo de proceso e infraestructura no es aplicable y solo permite un incremento de hasta 1 operación en la fase 1,2, 5; y 3 operaciones en la fase 3,4; con lo cual se logra disminuir los costos unitarios por kilo e incrementar la producción. Para tener un poco más claro la interpretación de los datos del balance de línea se debe recordar que el punto que se está analizando es la operación de fabricación la misma que el departamento de producción la tiene subdivida en cinco fases (retiro de materias primas, adición de materias primas, proceso de mezcla, enfriamiento de la mezcla, trasvase de la mezcla), en el balance de líneas no se discrimino equipos ni mano de obra por lo que se le dio el nombre de fase 1,2,3,4,5; la fase 1,2,5 corresponden a mano de obra y la fase 3,4 a equipos. El balance de línea indica claramente que se debe intervenir en equipos y mano de obra para poder incrementar la producción en toneladas, sin embargo a la premura de no incurrir en gastos de compra de nuevos equipos en un principio solo se trabaja en el incremento de mano de obra y ver cómo se comporta este nuevo modelo, y a la vez compararlo con el modelo inicial. En la Figura 3.17 se puede observar la comparación del modelo productivo de la línea de semisólidos en sus inicios y luego compararlos con las implementaciones y el balance de líneas en su primera fase, claramente deja ver que existe un incremento de la producción con la adición de una persona se logra ver que aunque la producción aumento el costo de producción se mantiene, y también se mantiene las jornadas laborales. 65 MODELO PRODUCTIVO BALANCE DE LINEAS PRIMERA PARTE MODELO PRODUCTIVO LINEA SEMISOLIDOS Bodega MPs Capacidad Instalada Numero de personas Fraccionamiento 1000 Kg/h Fabricación Reactor 1 TN Bodega MPs Capacidad Instalada Numero de personas 1 Fraccionamiento 1000 Kg/h 1 99 Kg/h 1 Fabricación Reactor 1 TN 150 Kg/h 2 Cuarentena 417 Kg/h 1 Cuarentena 417 Kg/h 1 Envasado 5000 Kg/h 7 Envasado 5000 Kg/h 7 Termoencogido 2000 Kg/h 1 Termoencogido 2000 Kg/h 1 Empacado 1429 Kg/h 1 Empacado 1429 Kg/h 1 Empalado 2000 Kg/h 1 Empalado 2000 Kg/h 1 Tasa Mas hora dias mese Merma Reproceso Proyecc baja de CI s/di /me Kg/año s/año 3% 0,2% Anual Kg (Kg/H) a s 99,04 16 26 12 494408 14832 989 478587 Tasa Mas hora dias mese Merma Reproceso Proyecc baja de CI s/di /me Kg/año s/año 3% 0,2% Anual Kg (Kg/h) a s 150,4 16 26 12 750797 22524 1502 726771 Costo Tonelada en USD Costo Tonelada en USD 6440 6440 Figura 3.17. Comparación modelo de producción inicial vs modelo balance de líneas primera parte 66 El nuevo modelo permite incrementar la producción como se observa en la Figura 3.17, al contratar una persona más en la operación de fabricación casi logrando llegar a alcanzar el objetivo de la empresa, sin embargo esta también está preocupada en cumplir con la nueva ley laboral del Ecuador y bajo estas circunstancias el nuevo modelo solo sería capaz de producir 614960 kilos al año trabajando 22 días mes como estipula la ley, también se puede observar que en este nuevo modelo el costo de la tonelada se mantiene no existe una mejora en el mismo, aunque con este modelo se logra cumplir con el primer objetivo de esta tesis se sigue adelante ya que el objetivo de reducir costos no se ha logrado siendo aspectos que se deben considerar durante el desarrollo del proyecto propuesto que pueden ser factores de decisión. 3.4 ANÁLISIS DE DECISIONES IMPLEMENTACIÓN Y COSTOS DE LA Si bien la aplicación realizada previamente ha logrado estandarizar y en general mejorar los procesos y posteriormente ha mostrado la manera de aumentar la producción considerando los lugares donde debe incrementarse mano de obra para el aumento de la producción. Se debe considerar posibles alternativas que puedan confirmar esta decisión o cambiarla si existe alguna otra opción viable y con menores costos. Por tanto, se ha considerado como opciones para el aumento de la producción las siguientes: la primera la observada que corresponde al incremento de personal productivo en base a los resultados y factibilidad presentada por el balance de líneas. Una segunda opción planteada es la compra de nueva maquinaria para la ampliación de la producción, manteniendo el actual personal. Una siguiente opción es incrementar el personal un turno en la noche, con ello se podría producir tres turnos diarios y se podría duplicar la capacidad productiva. Una siguiente opción es la repotenciación de un tanque que actualmente la empresa lo tiene en desuso por estar desactualizado. Finalmente una quinta opción es hacer maquila como se muestra en la Tabla 3.16. 67 3.4.1 COMPARATIVO DE OPCIONES DE DECISIÓN Tabla 3.16. Cuadro comparativo de opciones de decisión OPCIONES Opción 1 Opción 2 Detalle Incrementar personal en base al balance de líneas Comprar nueva maquinaria Requerimiento Incrementar 1 operarios Costo:$500 000,00 Incrementar un turno en Opción 3 Incrementar un turno de la noche trabajo Contratación de personal Opción 4 Repotenciación de equipo $50 000,00 Opción 5 Hacer maquila $35 000, 00 Ventajas y desventajas Ventajas: Costo moderado Desventajas: Incremento de personal, costos y administración. Ventajas: La capacidad permitiría una expansión futura No existen costos mensuales Desventajas: Costo elevado de inversión Ventajas: Ampliación de producción con la maquinaria existente (no existe costos de inversión) Desventajas: Los turnos de la noche han demostrado previamente fallas en la calidad y en la productividad. Ventajas: Permite expandir la producción con un equipo existente. No requiere personal extra para su operación. Desventajas: Hay que realizar inversión inicial Ventajas: El costo de producción es bajo. Desventajas: Se debe entregar las fórmulas, lo cual es uno de los aspectos más valiosos de la empresa. 68 3.4.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS OPCIONES DE MEJORAMIENTO OPCIÓN 1 Como se consideró, la opción 1 implica incrementar el personal en base al balance de líneas, sin embargo la fase No. 3 y 4 del proceso, en las cuales se ha considerado el incremento del personal necesitan mayor capacidad productiva no solamente de los operarios, sino también de maquinaria, por lo que se ha considerado unir la estrategia con la repotenciación de la maquinaria, en cuyo caso se podrá incrementar sin dificultad la producción y se optimiza el uso de la mano de obra. Los costos finales para esta opción se muestran en la Tabla 3.17 y los costos por trabajador en la Tabla 3.18. Tabla 3.17. Costos de opción de implementación No. 1 50000 Inversión 470,76 Costo operario mensual 2 Cantidad de operarios 941,522 Costo mensual 11298,264 Costo anual Tabla 3.18. Costos de trabajador Descripción Salario nominal IESS (empleador) 14 sueldo Operario 354 43,01 13 sueldo 29,50 Vacaciones 29,50 Total unitario 14,75 470,76 Para proyectar los costos a 5 años, se debe considerar un incremento de los costos de los operarios, pues el salario básico incrementa anualmente y se estima de acuerdo a la inflación promedio que este incremento es de 5% anual, como se muestran en la Tabla 3.19 Tabla 3.19. Proyección costos a 5 años Año 1 Año 2 22597 Año 3 23726 Año 4 24913 Año 5 26158 TOTAL 27466 124860 69 Opción 2 En la Tabla 3.20 se muestran una segunda opción de compra de nueva maquinaria, misma que permitiría el incremento de la producción con el mismo personal, pues la capacidad de la maquinaria generaría más producción de forma automatizada y por tanto requeriría el mismo personal para su operación. Esta maquinaria tiene una inversión única de $500.000 incluidos los costos de instalación. Tabla 3.20. Costos de inversión opción de implementación Inversión 500.000 Total a 5 años 500.000 Opción 3 Como se observó la opción 3 tiene como base la implementación de un turno más de trabajo, el cual correspondería a la noche, mismo que tiene como principal desventaja el hecho que el turno sería en la noche y el mismo ya ha sido probado en ocasiones anteriores demostrándose inadecuado, pues la productividad disminuye y existen muchos errores que tiene costo, sin embargo es importante costearlo como se muestra en la Tabla 3.21 sigue: Tabla 3.21. Costos de implementación No. 3 Costo operario mensual 470,76 4 Cantidad de operarios Costo mensual Costo anual Costos de calidad Proyección 5 años 1883,04 22596,53 Indefinido 124860,08 De igual manera, la proyección a 5 años incluye un incremento de un 5% que se estima se incrementará como se muestra en la Tabla 3.22. 70 Tabla 3.22. Proyección costos a 5 años Año 1 Año 2 22597 Año 3 23726 Año 4 24913 Año 5 26158 TOTAL 27466 124860 Opción 4 En la Tabla 3.23 se presentan los resultados de la opción de hacer maquila debe analizarse, sin embargo también se considera no como la mejor opción, pues para hacer maquila sería necesario entregar las fórmulas y este es uno de los valores importantes de la compañía, por lo cual no es conveniente. Adicionalmente se muestra la proyección de costos a 5 años en la Tabla 3.24. Tabla 3.23. Costos de implementación No. 4 35000 Valor anual 193397 Proyección 5 años Tabla 3.24. Proyección costos a 5 años Año 1 Año 2 35000 Año 3 36750 Año 4 38588 Año 5 40517 TOTAL 42543 193397 Tabla 3.25. Análisis de decisión de opciones de implementación Opción Costo a 5 años Opción 1 Detalle Incrementar personal en base al balance de líneas y repotenciar el equipo Opción 2 Compra de nueva maquinaria 500.000 Opción 3 Incrementar un nuevo turno 124860 Opción 4 Hacer maquila 193397 112430 Como se puede observar, en la Tabla 3.25, al comparar las opciones, el de menor costo corresponde a la opción 1, que es incrementar el personal de acuerdo al balance de línea realizado y repotenciar el equipo para sostener la producción 71 adicional y esta opción además de tener el menor costo es completamente factible y no tiene las desventajas de las otras, por lo que se toma la decisión de implementar en la empresa esta opción y con ello lograr el incremento de la producción, cubrir la demanda, y cumplir con los objetivos. 3.4.3 IMPLEMENTACIÓN La implementación de la opción 1 requirió la adaptación de áreas de trabajo y la redistribución del equipo, implementación que se puede observar en el plano de la Figura 3.18, mismo que puede ser comparado con Figura 3.18. Plano de planta luego de la implementación la Figura 2.3 72 En las Figuras 3.19, 3.20 y 3.21 se presentan algunas fotos de la implementación realizada en planta para la ampliación de capacidad productiva. Figura 3.19. Construcción e infraestructura para la implementación 73 Figura 3.20. Repotenciación de tanque para producción 74 Figura 3.21. Nuevo equipamiento implementado 75 MODELO PRODUCTIVO REPOTENCIACION DE EQUIPO MODELO PRODUCTIVO LINEA SEMISOLIDOS Bodega MPs Capacidad Instalada Numero de personas Fraccionamiento 1000 Kg/h Fabricación Reactor 1 TN Bodega MPs Capacidad Instalada Numero de personas 1 Fraccionamiento 1000 Kg/h 1 99 Kg/h 1 Fabricación Reactor 3 TN 451 Kg/h 2 Cuarentena 417 Kg/h 1 Cuarentena 417 Kg/h 1 Envasado 5000 Kg/h 7 Envasado 5000 Kg/h 7 Termoencogido 2000 Kg/h 1 Termoencogido 2000 Kg/h 1 Empacado 1429 Kg/h 1 Empacado 1429 Kg/h 1 Empalado 2000 Kg/h 1 Empalado 2000 Kg/h 1 Tasa Mas hora dias mese Merma Reproceso Proyecc baja de CI s/di /me Kg/año s/año 3% 0,2% Anual Kg (Kg/H) a s 99,04 16 26 12 494408 14832 989 478587 Tasa Mas hora dias mese Merma Reproceso Proyecc baja de CI s/di /me Kg/año s/año 0,5% 0,2% Anual Kg (Kg/h) a s 451 16 22 12 1905024 9525 3810 1891689 Costo Tonelada en USD Costo Tonelada en USD 6440 Figura 3.22. Comparación Modelo inicial vs Modelo con repotenciación de equipo 2147 76 El nuevo modelo productivo permite observar que existe un incremento en producción, una reducción de costos y de merma en la operación de fabricación como se muestra en la Figura 3.22. 3.4.4 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA IMPLEMENTACIÓN En la Tabla 3.26, se puede observar las inversiones de la implementación: Tabla 3.26. Inversiones realizadas en la implementación VALOR US$ INVERSIÓN 12.000 Chaqueta de calentamiento Tanque Instalaciones fisicas 3.000 Montaje de equipos(electronica, tuberias) 5.000 Raspadores con sistema planetario 15.000 Sistema de vacio 5.000 Marmita grasas 3.000 Bomba 5.000 Sistema de limpieza Total 5% accesorios TOTAL Costo Ton Bulk Reactor 1 tonelada US$ 363,30 Costo Ton bulk Reactor 3 tonelada US$ 283,95 AHORRO US$ 79,34 6.000 54.000 2.700 56.700 POR TONELADA 77 El ahorro por tonelada al proyectar a un período de 5 años, se puede observar en la Tabla 3.27. Tabla 3.27. Ahorro generado por tonelada por año BULK DESODORANTE Toneladas Ahorro Generado (TON) Año 2013 Año 1 432 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 483 541 606 679 761 3.503 38.353 42.956 48.111 53.884 60.350 277.898 El flujo de caja por tanto de la implementación considerando inversiones, beneficios, medidos a través del ahorro y los costos respectivos de depreciación e impuestos se refleja en la Tabla 3.28. Tabla 3.28. Flujo de caja proyectado a 5 años Rubros Inversión Inicial Gasto Inversión Inicial Activo Ahorros proyectados Depreciación(10% ) Flujo antes de Impuesto Impuesto (33.7% ) Depreciación Flujo neto 0 1 2 3 4 5 38.353 42.956 48.111 53.884 60.350 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 33.753 38.356 43.511 49.284 55.750 11.375 12.926 14.663 16.609 18.788 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 26979 30030 33447 37275 41562 10.700 46.000 -56700 Tabla 3.29. Resultados financieros de la implementación (VAN, TIR) Tasa de Descuento VAN TIR ROI Período 9% Anual 72.573 47% 2,99 2,00 Por tanto, como se puede observar, en la Tabla 3.29 el VAN del proyecto tiene un valor de $72.573 y la TIR una tasa del 47% lo cual indica que la implementación es rentable para la empresa y por tanto se demuestra la viabilidad de la propuesta y su ventaja para la empresa. 78 En la presente investigación se utilizó un modelo para el incremento de la producción basado en metodologías de la ingeniería industrial y de la calidad que han demostrado ser muy efectivas para estos fines; las metodologías que se usaron en el proyecto de investigación, fueron el estudio de tiempos que permitió observar que el proceso no estaba totalmente controlado por la variabilidad de los datos obtenidos, con este estudio se procedió a realizar el control estadístico de procesos el cual evidencio que el proceso de fabricación de semisólidos no estaba controlado en la operación de fabricación, por consiguiente se utilizó el diagrama de Ishikawa o también llamado espina de pescado para determinar las posibles causas que hacían que el proceso de fabricación estuviera fuera de control, se realizó reuniones con el personal técnico para a través del conocimiento o Know How de estos determinar las causas, efectos y posibles soluciones que hicieron que el proceso esté controlado, con la operación controlada se realizó un balance de líneas cuyo resultado evidencio las necesidades de mano de obra que debían implementarse a la operación de fabricación de semisólidos para ser más eficiente, luego se evaluaron cuatro opciones para satisfacer las necesidades de la empresa a través de un estudio de factibilidad el mismo que permitió escoger a la opción 1 porque obtuvo los mejores indicadores financieros, luego se procedió con la implementación la de misma que permitió cumplir con los objetivos de este proyecto. 79 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES • Es claro observar a lo largo del presente estudio, una vez entendido y analizado la teoría y en base a la metodología desarrollada, ha sido posible desarrollar un modelo que permitió incrementar la capacidad de línea de semisólidos en la empresa de cosméticos, para lograr mejorar la productividad y de esta manera soportar el crecimiento de la demanda. • La implementación realizada en la empresa le permite una capacidad productiva de 800 toneladas por año, esto implica un 100% de incremento de la capacidad productiva que previamente disponía, lo cual con un incremento parcial de la producción real, como está previsto por la empresa, la capacidad se incrementará aproximadamente en un 16% anual, logrando cubrir la demanda y por tanto el propósito planteado en el presente estudio. • El modelo seleccionado, basado en un aumento de la capacidad productiva mediante el incremento del personal, en las fases de producción críticas que generaban un tiempo de ciclo más alto, permitió mejorar los recursos y a su vez se logró un incremento de la producción a menor costo. La disminución en costos de mano de obra por unidad se ha podido observar disminuye de $0,0033 a $0,0023, una disminución de un 20% en los costos de mano de obra, lo cual adicionalmente a la obtención del incremento de capacidad permitió una disminución de costos de producción por unidad. • El incremento de la maquinaria implementada para poder satisfacer la demanda, lograda a través de la repotenciación de un equipo en desuso, permitió a la empresa a un costo aceptable incrementar la capacidad productiva para que se logre el objetivo planteado. 80 • El análisis realizado, tanto para estandarizar tiempos de proceso, así como el balance de línea, permitió mejorar los recursos disponibles en la empresa y aumentar la producción con menor costo y lo cual se demostró, siendo la mejor alternativa para lograr la producción requerida para la demanda. • La implementación evaluada demostró que considerando las inversiones y finalmente el ahorro por tonelada, la rentabilidad obtenida sobre la inversión alcanzará una tasa interna de retorno (TIR) proyectada del 47%, valor atractivo para la empresa y que demuestra un alto valor agregado del proyecto planteado. • El incremento de personal puede generar resultados de mayor eficiencia pero tanto en infraestructura como en manejo de equipos, en la práctica no es ejecutable por que disminuye flexibilidad de movimientos individuales de las personas entorpeciendo las labores de los procesos. • Mediante la aplicación de lluvia de ideas y del diagrama de Ishikawa con el personal técnico de fabricación y mediante el estudio del método operatorio y pruebas piloto se identificó la factibilidad de la repotenciación del tanque de 3000 kg que se encontraba en desuso. 81 4.2 RECOMENDACIONES • Se recomienda realizar este tipo de estudios en el área de fabricación de líquidos, considerando que existe un crecimiento en la demanda del área de fragancias y que exigen mayor cantidad de kilos de producción, ya que en este estudio se identificó que la forma más económica de hacerlo es en un solo lote de fabricación • Unos pasos fundamentales para propuestas de mejora continua es la estandarización de procesos por que permite tener puntos de comparación y control en el tiempo haciendo evidente las oportunidades de mejora que permitirán la optimización de recursos y dinero. • Las oportunidades de mejora nacen del personal que trabaja en los procesos operativos por lo que se considera necesario el realizar reuniones, generar incentivos económicos, reconocimientos públicos y publicaciones en revistas de la empresa para estimular la generación de ideas que a corto plazo puedan generar muy buenos resultados como el de este estudio. • Es fundamental recomendar este tipo de análisis de proceso no solamente con el fin de aumentar la capacidad, sino en general para lograr procesos con mayor calidad, menos tiempo, menos costos, entre otros aspectos que se pueden lograr a través de este tipo de estudio, por lo que es aplicable y se debe implementar este tipo de mejoras a otras líneas de producción de la empresa. • El modelo utilizado en el presente proyecto puede ser utilizado y replicarse en cualquier proceso productivo ya que se basa en metodologías de la ingeniería industrial y de la calidad que han demostrado ser muy efectivas para controlar, ganar eficiencia e incrementar la productividad de las líneas productivas, en la misma empresa existen áreas que podrían valerse de este modelo es el área de fragancias por tener una creciente demanda. 82 BIBLIOGRAFÍA 1. 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Ficha para análisis de cuellos de botella Operación Fracción Mps Fabricación Cuarentena Envasado Termoencogido Empacado Embalado Tiempo min Cantidad Kg Capacidad Kg/H 87 ANEXO II Anexo 2. Ficha de control de tiempos y balance de líneas Tabla AII.1. Ficha de control de tiempos T. RETIRO MP No. Muestras Promedio Desviacion Limites LC LS LI - Tabla AII.2. Ficha para análisis de balance de líneas - 88 ANEXO III Anexo 3. Flujo de caja Tabla AIII.1. Formato de flujo de caja Rubros Inversión Inicial Gasto Inversión Inicial Activo Ahorros proyectados Depreciación (10%) Impuesto (33.7%) Depreciación Flujo neto 0 1 2 3 4 5 DESCRIPCION DEL ELEMENTO V TO V TO V TO V TO V TO V TO V TO V TO V TO V TO V TO V TO 1 2 ANALISTA: PRODUCTO: N# OBSERVACIONES: 3 4 5 6 REGISTRO DE OBSERVACIONES ESTUDIO DE METODOS HOJA DE ESTUDIOS DE TIEMPOS OBSERVADOR: PRODUCCION FECHA: DEPARTAMENTO: 7 8 9 10 SUMA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 n 0:00:00 T.O. PROM. 89 ANEXO IV Muestra de tiempos de cada fase de proceso de fabricación Tabla AIV 1. Muestra de tiempos de cada fase de proceso de fabricación 35,00 15,00 60,00 30,00 30,00 60,00 60,00 30,00 30,00 15,00 30,00 10,00 30,00 30,00 30,00 10,00 30,00 30,00 10,00 15,00 15,00 60,00 60,00 60,00 30,00 15,00 10,00 45,00 15,00 30,00 30,00 15,00 20,00 30,00 17 15 60 30 30 60 60 30 30,00 30,00 15,00 15 30 30 60 30 30 15 11-Jun 11-Jun 12-Jun 12-Jun 13-Jun 16-Jun 16-Jun 17-Jun 17-Jun 18-Jun T. RET IRO MP 31-Mar 1-Abr 2-Abr 9-Abr 11-Abr 14-Abr 15-Abr 15-Abr 16-Abr 16-Abr 17-Abr 17-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr 24-Abr 25-Abr 28-Abr 29-Abr 30-Abr 2-May 9-May 13-May 15-May 16-May 16-May 22-May 22-May 27-May 27-May 27-May 28-May 29-May 29-May 30-May 2-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun 9-Jun 9-Jun 10-Jun FECHA 7:15 7:15 7:30 7:30 8:00 7:30 7:30 7:15 7:30 7:30 7:35 7:15 8:00 7:30 7:30 8:30 8:00 15:30 7:30 15:15 7:30 15:10 7:30 7:30 7:30 7:10 7:30 7:30 7:10 7:15 7:15 8:00 8:00 8:00 7:30 15:15 15:10 7:55 6:00 7:30 15:40 15:15 15:20 7:30 7:17 7:15 8:00 7:30 7:30 8:00 8:00 7:30 12:05 12:05 12:05 12:30 12:35 12:45 12:40 12:15 12:20 12:20 11:30 12:10 11:30 12:00 11:45 13:20 13:00 20:15 12:30 20:15 12:30 20:00 11:15 12:30 12:30 12:10 12:10 12:45 12:25 12:25 12:25 13:00 11:20 13:00 12:23 20:15 20:20 13:20 11:10 12:20 20:50 20:15 20:15 12:00 12:17 12:15 12:30 13:10 13:30 12:05 14:00 12:00 HORA FINAL # MP FRACCIONADAS MINUT OS HORA DE INICIO 39 40 36 63 36 45 57 47 42 42,00 47,00 40,00 47,00 57,00 52,00 59,00 53,00 57,00 113,00 58,00 72,00 53,00 42,00 50,00 54,00 52,00 57,00 55,00 60,00 62,00 62,00 57,00 22,00 55,00 62,00 57,00 55,00 64,00 59,00 57,00 55,00 60,00 52,00 52,00 53 65 67 35 40 50 62 42 FASE A 85 65 175 136 175 86 100 205 130 130 160 210 135 120 125 142 115 130 130 165 120 165 120 115 200 190 175 160 210 198 200 180 120 175 180 205 175 175 210 180 205 220 122 120 115 120 110 145 107 100 150 137 FASE B 210 210 145 259 145 197 275 155 180 180 140 190 120 85 100 96 235 150 100 150 130 140 185 115 165 160 170 210 175 157 162 105 175 160 140 230 255 190 105 180 310 240 125 100 150 110 160 260 246 170 150 170 FASE C 30 30 20 60 90 30 30 20 20 20 20 20 30 105 105 104 60 129 120 155 180 100 60 150 70 20 20 40 30 57 51 45 20 100 65 15 30 30 25 30 30 15 30 110 165 125 40 40 75 35 150 10 FASE D T IEMP O MINUT OS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 T EIMP O DE REP OSO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 V.VITERI V.VIT ERI V.VIT ERI J.T OMALO V.VIT ERI I.MARCILLO J.T OMALO V.VIT ERI 529,00 510,00 541,00 683,00 611,00 523,00 627,00 592,00 1000 1000 V.VIT ERI 605 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 J.T OMALO 925 V.VIT ERI 1000 J.T OMALO 1000 V.VIT ERI 1000 J.T OMALO 1000 V.VIT ERI 682 V.VIT ERI 502 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 200.4 J.T OMALO 999.98 V.VIT ERI 1000 J.T OMALO 999.98 J.T OMALO 997,407 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 999,98 V.VIT ERI 999,98 J.T OMALO 1000 J.T OMALO 1000 J.T OMALO 873,744 V.VIT ERI 1000 V.VIT ERI 1000 J.T OMALO 1000 V.VIT ERI 1000 J.T OMALO 1000 J.T OMALO 755,6 V.VIT ERI 993,502 J.T OMALO 999,98 V.VIT ERI 1000 CANT IDAD 537,00 V.VITERI 537,00 V.VIT ERI T OT AL T OT AL DURACI DURACI ON ON MINUT OS BAJA LIMP IEZ DE A 60 45,00 532,00 60 45,00 625,00 60 45,00 497,00 60 45,00 532,00 60 45,00 547,00 60 45,00 566,00 60 45,00 628,00 60 45,00 631,00 60 45,00 628,00 60 45,00 693,00 60 45,00 667,00 60 45,00 623,00 60 45,00 572,00 60 45,00 595,00 60 45,00 654,00 60 45,00 587,00 60 45,00 587,00 60 45,00 630,00 60 45,00 640,00 60 45,00 639,00 60 45,00 640,00 60 45,00 552,00 60 45,00 502,00 60 45,00 655,00 60 45,00 612,00 60 45,00 672,00 60 45,00 680,00 60 45,00 624,00 60 45,00 564,00 60 45,00 612,00 60 45,00 765,00 60 45,00 700,00 60 45,00 494,00 60 45,00 547,00 60 45,00 648,00 60 45,00 585,00 60 45,00 542,00 60 45,00 645,00 60 45,00 633,00 60 45,00 520,00 60 45,00 677,00 60 45,00 524,00 Tabla AV 1. Toma individual de muestras de tiempo Anexo 4. Toma individual de muestras para tiempos de producción de acuerdo a la fase del proceso ANEXO V. T EMT A HOM T EMP T AT ION MEN JAQUE UNIQUE W OMAN JAQUE UNIQUE W OMAN UNIQUE W OMAN BRISA ORIGINAL ORIGINAL BRISA P ODER P ODER OHM OHM AROM AROM GAIA GAIA GAIA GAIA GAIA OHM OHM P ODER P ODER P ODER BRISA BRISA BRISA BRISA BRISA T IT ANIUM JAQUE P ODER P ODER P ODER P ODER BRISA P ODER P ODER BRISA OHM OHM OHM OHM OHM OHM OHM OHM ORIGINAL ORIGINAL P RODUCT O 91 7:30 15:10 15,00 30,00 10,00 23,00 9,75 16-Abr 17-Abr 17-Abr P romedio Desviacion stan 15:15 7:30 30,00 16-Abr 20:00 12:30 20:15 12:30 20:15 24,76 70,60 53,00 72,00 58,00 113,00 57,00 6,40 30,00 15-Abr 15:30 64,00 57,00 Desviacion st an 19,56 13:20 20:15 47 53,00 59,00 FASE A 56,00 7:55 45,00 12:15 13:00 13:20 HORA FINAL 6,4 56 64 57 47 53 59 FASE A 42,00 15:30 30,00 Promedio 7:15 15 8:30 8:00 60,00 60,00 HORA DE INICIO 14-Abr T . RET IRO MP 15-Abr FECHA 13:20 20:15 12:15 13:00 13:20 HORA FINAL # MP FRACCIONADAS MINUT OS 19,56 Desviación standar 7:55 45 42 15:30 30 Promedio 7:15 15 8:30 8:00 60 60 HORA DE INICIO 14-Abr T. RET IRO MP 15-Abr FECHA # MP FRACCIONADAS MINUTOS 21,39 142,00 165 120 165 130 130 36,34 153,40 175 130 205 115 142 FASE B 36,34 153,4 175 130 205 115 142 FASE B 46,98 68,6 30 129 20 60 104 FASE D 96 20,74 134,00 140 130 150 100 150 51,50 165,20 190 150 155 235 31,20 136,80 100 180 155 120 129 46,98 68,60 30 129 20 60 104 60 0,00 60,00 60 60 60 60 60 0,00 60,00 60 60 60 60 0 60 60 60 60 60 60 DURACIÓN BAJA DE BULK 0 45 45 45 45 45 45 DURACIÓN LIMPIEZA TOTAL 28,31 608,2 624 631 592 628 566 MINUTOS TOTAL V.VITERI V.VITERI V.VITERI 0,00 60,00 0,00 45,00 45,00 45,00 60 45,00 60 45,00 45,00 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 60 60 60 0,00 60,00 60 60 60 60 60 30,41 648,40 623,00 667,00 693,00 628,00 631,00 28,31 608,20 624,00 631,00 592,00 628,00 566,00 V.VIT ERI V.VIT ERI J.T OMALO V.VIT ERI J.T OMALO V.VIT ERI V.VIT ERI V.VIT ERI V.VIT ERI J.T OMALO 1000 1000 1000 925 1000 CANTIDAD AROM AROM AROM AROM AROM PRODUCT O 682 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 925 1000 GAIA GAIA GAIA GAIA GAIA AROM AROM AROM AROM AROM CANT IDAD PRODUCT O J.TOMALO V.VITERI OPERADOR T OT AL T OT AL DURACION DURACION BAJA DE MINUT OS OPERADOR LIMPIEZA BULK 0 60 60 60 60 60 60 TIEMPO DE REPOSO T IEMPO MINUT OS T EIMPO FASE C FASE D DE REPOSO 51,5 165,2 190 150 155 235 96 FASE C TIEMPO MINUTOS Tabla AVI 1. Tiempos clasificados por producto Anexo 5. Tiempos clasificados por producto ANEXO VI 92 10,00 30,00 37,50 Promedio Desviacion stan 15,00 15 15,00 60,00 30 30 30 30,00 0,00 12-Jun 12-Jun 13-May 16-Jun 17-Jun 17-Jun Promedio Desviacion stan 7:30 7:30 7:30 8:00 7:15 7:15 12:40 12:45 12:30 11:20 12:05 12:05 9,17 55,00 57 45 63 22,00 39 40 25,79 107,33 100 86 136 120 85 65 21,27 184,55 6,62 180 175 54,55 20:50 57,00 64,00 175 205 180 175 190 200 135 210 27,73 Promedio 15:40 12:20 13:20 55,00 57,00 62,00 57,00 52,00 54,00 47,00 40,00 9,43 136,75 130 130 Desviacion stan 15,23 30,00 27-May 7:30 7:55 20:20 20:15 12:23 12:10 12:10 42 42,00 205 30,00 27-May 15:10 15:15 7:30 7:30 7:10 12:30 11:30 12:10 12:20 12:20 137 150 55,00 45,00 22-May 30,00 16-May 15,00 30,00 25-Abr 10,00 10,00 24-Abr 16-May 30,00 22-May 8:00 60,00 2-Abr 23-Abr 7:30 7:15 7:30 7:30 15,00 1-Abr 47,00 30,00 42 11-Jun 12:00 11-Jun 7:30 62 30 14:00 10-Jun 8:00 60 9-Jun 41,20 243,67 275 197 259 175 210 210 54,42 191,82 310 180 190 255 230 140 170 160 165 120 190 14,14 170,00 180 180 170 150 17,32 40,00 30 30 60 20 30 30 18,08 32,73 30 30 30 30 15 65 20 20 70 30 20 66,83 50,00 20 20 10 150 0,00 60,00 60 60 60 60 60 60 0,00 60,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0,00 60,00 60 60 60 60 0,00 60,00 60 60 60 60 60 60 0,00 60,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 60 60 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 60,00 60 60 60 60 81,19 611,00 627,00 523,00 683,00 502,00 529,00 510,00 67,19 628,64 765,00 612,00 624,00 680,00 672,00 612,00 587,00 587,00 654,00 497,00 625,00 72,43 568,75 537,00 537,00 524,00 677,00 J.TOMALO I.MARCILLO J.TOMALO 1000 1000 1000 200.4 1000 V.VITERI V.VITERI 1000 1000 999,98 1000 997,407 999.98 1000 1000 1000 1000 1000 1000 V.VITERI J.TOMALO V.VITERI V.VITERI J.TOMALO J.TOMALO V.VITERI V.VITERI V.VITERI V.VITERI V.VITERI V.VITERI 1000 1000 V.VITERI V.VITERI 1000 999,98 V.VITERI J.TOMALO UNIQUE WOMAN UNIQUE WOMAN UNIQUE WOMAN TITANIUM TEMTA HOM TEMPTATION MEN PODER PODER PODER PODER PODER PODER PODER PODER PODER PODER PODER ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 93 91